FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
`` IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING PARA MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CREACIONES ROSALES –
LIMA 2016´´
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
AUTORA
NELLY BEATRIZ TELLO CARRASCO
ASESOR
MGTR. DIXON GROKY AÑAZCO ESCOBAR
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA
LIMA – PERÚ
AÑO 2017
1
Página del Jurado
……………………………………….. ………………………………………..
Mgtr. Lino Rolando Rodriguez Alegre. Mgtr. Daniel Silva Siu.
(Vocal) (Secretario)
………………………………………..
Mgtr. Dixon Groky Añazco Escobar.
(Presidente)
2
Dedicatoria
Este proyecto dedico a Dios por
guiarme y darme fuerzas para seguir
adelante, y no caer en los problemas
que se presentaban. A mi familia
quienes supieron apoyarme,
aconsejar y comprender en los
momentos difíciles.
3
Agradecimiento
Agradezco a la Universidad Cesar
Vallejo, en especial a escuela de
Ingeniería Industrial.
A mi asesor del proyecto, Mgtr. Dixon
Añazco Escobar, por el apoyo
profesional y teórico en el desarrollo
del proyecto de tesis, así como al Sr.
Carlos Rosales Córdova, que ocupa
es el dueño de la empresa Creaciones
Rosales, por brindarme toda la
información requerida y permitir la
implementación del proyecto.
4
Declaratoria de autenticidad
Yo Nelly Beatriz Tello Carrasco con DNI Nº 47331451, a efecto cumplir con las
disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería
Industrial, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es
veraz y autentica.
Así mismo declaro también bajo juramento que todos los datos e información que
se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información
aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas en la
Universidad Cesar Vallejo.
Lima, 19 de Julio del 2017
..………………………………………………………..
Nelly Beatriz Tello Carrasco
5
Presentación
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Implementación del Lean
Manufacturing para mejorar la productividad de la empresa Creaciones Rosales
– Lima 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero
Industrial.
Nelly Beatriz Tello Carrasco
6
Índice del Contenido
Página del Jurado .................................................................................................... 2
Dedicatoria .............................................................................................................. 3
Agradecimiento ....................................................................................................... 4
Declaratoria de autenticidad .................................................................................... 5
Presentación ............................................................................................................ 6
Resumen................................................................................................................ 12
Abstract .................................................................................................................. 13
I. Introducción ........................................................................................................ 14
1.1. Realidad problemática.................................................................................. 14
1.2. Antecedentes ............................................................................................... 22
1.3. Marco teórico ............................................................................................... 27
1.4. Formulación del problema ............................................................................ 49
1.5. Justificación.................................................................................................. 50
1.6. Hipótesis ...................................................................................................... 52
1.7. Objetivos ...................................................................................................... 52
II. Método ................................................................................................................ 52
2.1. Tipo de investigación .................................................................................... 52
2.2. Nivel / Profundidad ....................................................................................... 53
2.3. Diseño de investigación ............................................................................... 53
2.4. Método de la investigación ........................................................................... 53
2.5. Enfoque ........................................................................................................ 54
2.6. Temporalidad ............................................................................................... 54
2.7. Variables, operacionalización ....................................................................... 54
2.8. Población y muestra ..................................................................................... 57
2.9. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad ..... 58
2.10. Método de Análisis de datos ........................................................................ 62
2.11. Aspectos éticos ............................................................................................ 64
2.12. Desarrollo de la propuesta ........................................................................... 65
2.13. Descripción de la empresa ........................................................................... 65
2.13.1 Situación Actual ........................................................................................ 65
7
2.13.2 Implementación de la propuesta ............................................................... 80
2.13.3 Análisis económico ................................................................................... 97
III. Resultado ...................................................................................................... 102
3.1. Análisis descriptivo ..................................................................................... 102
3.2. Análisis inferencial...................................................................................... 105
3.2.1. Análisis de la hipótesis general .................................................................. 105
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica ................................................. 107
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica ............................................... 110
IV. Discusión ....................................................................................................... 113
V. Conclusión ..................................................................................................... 114
VI. Recomendación............................................................................................. 115
VII. Referencias ................................................................................................... 116
VIII. Anexos .......................................................................................................... 103
8
Índice de Tablas
Tabla N°1: Índice de despachos completos…………………………….………………...16
Tabla N°2: Índice de los despachos On Time …………………………………………….17
Tabla N°3: Encuesta ………………………………………………………………………..19
Tabla N°4: Pareto de los eventos en la empresa …………………………………..........20
Tabla N°5: Pareto de los eventos de medición y metodología ………………………….21
Tabla N°6: Soluciones tradicionales vs soluciones JIT…………………………………..39
Tabla N°7: Oportunidades JIT …………………………………………………….……….42
Tabla N°8: Matriz de operacionalización …………………………………………………56
Tabla N°9: Juicio de Expertos …………………………………………………..………....62
Tabla N° 10: Evaluación de las 5’S ………………………………………………………..67
Tabla N° 11: Diagrama de análisis de proceso de corte …………………………………69
Tabla N° 12: Diagrama de análisis de proceso de confección ………………………….70
Tabla N° 13: Diagrama de análisis de proceso de acabado……………………………..71
Tabla N° 14: Prueba preliminar de observaciones………………………………………73
Tabla N°15: Tabla del factor de calificación………………………………………...........74
Tabla N°16: Tabla de factor suplemento………………………………………………….74
Tabla N° 17: Tiempo estándar del proceso de corte, confección y acabados…………75
Tabla N° 18: Instrumento de recolección de datos – eficiencia …………………………76
Tabla N° 19: Instrumento de recolección de datos – eficacia……………………………77
Tabla N° 20: Instrumento de recolección de datos – % On time………………………...78
Tabla N° 21: Instrumento de recolección de datos tack time……………………………79
Tabla N° 22: Cronograma de la implementación del Lean Manufacturing ……............80
Tabla N° 23: Cronograma de implementación de las 5’S.………………………............81
Tabla N° 24: Descripción y modelo de tarjeta roja……………………………….............82
Tabla N° 25: Listado de materiales innecesarios ………………………………………...83
Tabla N° 26: Programa de limpieza………………………………………………………..86
Tabla N° 27: Lista de puntos a chequear en limpieza……………………………………88
Tabla N° 28: Plan de limpieza semanal……………………………………………………89
Tabla N° 29: Responsable de cada área………………………………………………….89
Tabla N° 30: Evaluación de las 5’S después de su implementación……………………90
9
Tabla N° 31: Evaluación grafica de las 5’S después de su aplicación………………….91
Tabla N° 32: Tabla de tiempos observados del proceso de corte……………………….92
Tabla N° 33: Tabla de tiempos observados del proceso de confección ……………….93
Tabla N° 34: Tabla de tiempos observados del proceso de acabados…………………94
Tabla N° 35: Gantt de costura y acabados………………………………………………..96
Tabla N° 36: Costo de Hora-Hombre………………………………………………………97
Tabla N° 37: Gastos de Implementación de 5S…………………………………………..98
Tabla N° 38: Gastos de Implementación de estandarización y Justo a tiempo………..99
Tabla N° 39: Ahorro de Implementación de estandarización y Justo a tiempo……….100
Tabla N° 40: Aumento de la capacidad ………………………………………………….101
Tabla N° 41: Retorno de inversión………………………………………………….........101
Tabla N° 42: Capacidad de producción actual…………………………………….........101
Tabla N° 43: Variable dependiente antes y después de la implementación………….102
Tabla N° 44: Tabla de comparación del Tack Time …………………………………….103
Tabla N° 45: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk………..........105
Tabla N° 46: Comparación de medias de productividad con Wilcoxon……………….106
Tabla N° 47: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la productividad……………..107
Tabla N° 48: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk……………...108
Tabla N° 49: Comparación de medias de eficacia con Wilcoxon………………..........109
Tabla N° 50: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficacia…………………….109
Tabla N° 51: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk……………..110
Tabla N° 52: Comparación de medias de eficiencia con Wilcoxon……………………111
Tabla N° 53: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficacia…………………….112
10
Índice de figuras
Figura N°1: Diagrama de cumplimiento de los despachos …………………………….16
Figura N°2: Gráfico porcentual de los despachos On Time …………………………...17
Figura N°3: Ishikawa de la empresa Creaciones Rosales……………………………..18
Figura N°4: Beneficio de implantación Lean …………………………………………….28
Figura N°5: Principios del Lean Manufacturing …………………………………………31
Figura N° 6: La casa de Toyota – Lean …………………………………………………32
Figura N° 7: Separar elementos innecesarios y necesarios …………………………..34
Figura N° 8: Etapas de las 5S …………………………………………………………….36
Figura N° 9: Los 4 pilares del JIT……………………………………………………........37
Figura N° 10: Río de las existencias……………………………………………………...38
Figura N° 11: Enfoque respecto a máquinas pocos fiables…………………………….39
Figura N° 12: Cronometro mecánico y electrónico ……………………………………..61
Figura N° 13: Análisis de los datos de la investigación…………………………………63
Figura N°14: Diagrama de flujo del proceso de confección de carteras……………...66
Figura N° 15: Evaluación grafica de la evaluación de las 5’S …………………………68
Figura N° 16: Fotografía antes y después de la tarjeta roja……………………………84
Figura N°17: Fotografía del área de acabados antes y después ……………………..85
Figura N°18: Mapa de 5S ………………………………………………………………….86
Figura N°19: Fotografía del área administrativa antes y después…………………….87
Figura N°20: Fotografía de la maquinaria antes y después …………………………...87
Figura N°21: Afiche de producción semanal……………………………………………..95
Figura N°22: Gráfico de comparación de productividad………………………………103
Figura N°23: Gráfico de comparación del porcentaje On Time ……………………...104
11
Resumen
El presente proyecto se realiza con la finalidad de analizar la situación actual de
la empresa Creaciones Rosales y presentar propuestas de mejora para el
problema que aqueja la empresa, la cual se dedica a la confección y
comercialización de carteras de tela en la ciudad de Lima.
El proyecto inicia con los principales problemas que presenta la empresa, para
ello se realizó el diagnóstico mediante la aplicación de las herramientas de
calidad (diagrama de Ishikawa y Pareto) en el cual da como resultado que la
empresa presenta una baja productividad debido a sus problemas de
metodología y medición, es así que se plantea implementar el Lean
Manufacturing con el fin de mejorar esta variable dependiente en la empresa
Creaciones Rosales.
Luego de delimitar el estudio, se inicia con una presentación de las teorías
relacionadas a la variable dependiente e independiente que es la base del estudio
y de esta manera, contar con la justificación de las metodologías y herramientas
empleadas en la propuesta de mejora. Luego se presentan los principales
indicadores a analizar y controlar, entre estos tenemos, el % On Time, Tack Time,
eficiencia y eficacia.
Posteriormente, se describe detalladamente la implementación de propuesta
planteada y evaluación del impacto originado por las herramientas Lean sobre
las variables dependientes que son la eficiencia y eficacia.
Finalmente, se evalúa la viabilidad de la implementación de las mejoras
propuestas, siendo justificadas con el ahorro generado, incremento de su
capacidad y el retorno de inversión.
12
Abstract
The present project is carried out with the purpose of analyzing the current
situation of the Creaciones Rosales company and presenting proposals for
improvement for the problem that afflicts the company, which is dedicated to the
preparation and marketing of cloth portfolios in the city of Lima.
The project starts with the main problems presented by the company, for which
the diagnosis was made through the application of the quality tools (Ishikawa and
Pareto diagram) in which it results that the company presents a low productivity
due to its problems Of methodology and measurement, it is thus proposed to
implement Lean Manufacturing in order to improve this dependent variable in the
company Creaciones Rosales.
After delimiting the study, it begins with a presentation of the theories related to
the independent and dependent variable that is the basis of the study and thus,
have the justification of the methodologies and tools used in the improvement
proposal. Then we present the main indicators to analyze and control, among
them we have% On Time, Tack Time, efficiency and effectiveness.
Subsequently, it describes in detail the implementation of proposed proposal and
evaluation of the impact originated by the Lean tools on the dependent variables
that are the efficiency and effectiveness.
Finally, the feasibility of the implementation of the proposed improvements is
evaluated, being justified with the generated savings, increase of its capacity and
the return of investment.
13
I. Introducción
1.1. Realidad problemática
Las carteras son un accesorio esencial de utilidad para transformarse en imagen
de estilo y personalidad, podremos encontrarlas de todas las formas, texturas y
materiales, que no dejan de fascinar por su versatilidad.
Las mujeres tienen, en promedio, tres carteras a la vez, y estos son renovados
habitualmente, por lo que su producción siempre tendrá un mercado de venta
asegurado. Para el filósofo y científico Francés Francois Dagognet, la cartera no
es un objeto ordinario teniendo diferentes grados de importancia según el
momento histórico: pasó de ser un objeto propio de los estratos sociales más
bajos a ser símbolo de estatus, ya que a partir de la Edad Media: mientras más
rica era la persona, más elaborada era su cartera. (Llana Analía, 2016)
A inicios de 1940, bajo firmas de nombres como Chanel, Vuitton, Hermès, Gucci,
Moschino, Lagerfeld, Fendi, Dolce & Gabbana, Prada y Dior, el mundo de las
carteras dio un vuelco definitivo que redoblaría desde entonces su apuesta, como
verdaderas piezas de arte.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) dio a conocer que
en el año 2015, se crearon 235 mil 381 empresas en nuestro país, de cuales 30
mil 615, es decir el 13% esta constituidas por otros servicios (salones de belleza,
talleres de confección de accesorios, actividades artísticas y otras actividades),
y en el 2016 esta cifra aumentara con la apertura de nuevas empresas que
ofertaran sus servicios buscando un posicionamiento en el mercado y la mejor
forma de hacerlo es no solo ofreciendo productos novedosos, sino que estos
sean acompañados de bajos precios, alta calidad y entregados en el tiempo
requerido por el cliente.
Tanto en Perú como en el mundo existen empresas que llevan años en el
mercado pero que no cuentan con algún sistema de mejora continua como el
Lean Manufacturing que ayuda a mejorar una organización tanto en la atención
14
al cliente como internamente, en la productividad. (Hernández, Juan y Vizán,
Antonio, 2013).
Por ejemplo Chanel es reconocida mundialmente como una de las mejores casas
de moda, ofreciendo a sus clientas una de las mejores carteras llamada Chanel
2.55, pero saben cuánto se tarda en fabricar dicha cartera pues nada menos que
18 horas con 180 fase de producción con más de diez personas para su
elaboración, obteniendo elevados costos de producción, si la empresa optará por
aplicar algunas de los sistemas Lean pues podría obtener mayores ganancias de
las que posee.
En el Perú, Renzo Costa se ha especializado en la línea de carteras para damas
con una gran participación en el mercado local, sin embargo no tiene una gran
elasticidad en sus precios para los sectores C y D, no permitiéndoles incursionar
otros sectores, y según la investigación realizada por Villanueva José de la
Universidad Nacional de Ingeniería en el 2011, esto se debe a sus elevados
costos de fabricación, siendo una de sus recomendaciones la aplicación
inmediata de las herramientas Lean.
Al igual que Chanel y Renzo Costa; la empresa Creación Rosales está dedicada
a la producción de carteras, contando con un taller de confección que se
encuentra ubicado en el distrito de Carabayllo donde se hace posible su
elaboración.
Asimismo la empresa tiene muy en claro que su principal prioridad es satisfacer
la demanda que solicita el mercado, sin embargo en los últimos meses se han
reportado constantes quejas de sus clientes y esto es debido a los pedidos
incompletos y entregados en fuera de fechas, porque no pueden lograr la
productividad solicitada mensual, como se muestra en la tabla N°1 y N°2, lo cual
esta genera disconformidades entre los clientes dando a lugar a perderlos.
15
Tabla N°1: Índice de despachos completos de la empresa Creaciones Rosales
en el 2016
Índice despachos completos 2016
Meses : Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Total
Unidades solicitadas 300 350 310 290 310 350 345 360 2.615
Unidades despachadas 250 260 270 250 260 296 302 305 2.193
% de cumplimiento 83% 74% 87% 86% 84% 85% 88% 85% 84%
Fuente: Elaboración propia
Figura N°1: Diagrama porcentual de cumplimiento de los despachos en la
empresa Creaciones Rosales en el 2016
% de cumplimiento
90%
87% 88%
86%
85% 85%
85% 84%
83%
80%
75% 74%
70%
65%
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago
Fuente: Elaboración propia
16
Tabla N°2: Índice de los despachos On Time de la empresa Creaciones Rosales
en el 2016
Índice despachos On time
Meses : Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total
Unidades despachadas 250 260 270 250 260 296 302 305 2.193
Unidades despachadas On Time 215 225 230 220 230 230 235 250 1.835
% On time 86% 87% 85% 88% 88% 78% 78% 82% 84%
Fuente: Elaboración propia
Figura N°2: Gráfico porcentual de los despachos On Time de la empresa
Creaciones Rosales en el 2016.
Despachos % on time
90%
88%
88%
88%
87%
86%
86% 85%
84%
82%
82%
80%
78% 78%
78%
76%
74%
72%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Fuente: Elaboración propia.
17
Para determinar las posibles causas que esté generando la problemática se ha elaborado el diagrama de Ishikawa,
como se muestra a continuación.
Figura N°3: Ishikawa de la empresa Creaciones Rosales.
Fuente: Elaboración propia
18
Posteriormente se realizó una encuesta a los trabajadores de la empresa (De acuerdo a los eventos suscitados en
el diagrama de Ishikawa) para obtener el diagrama de Pareto, donde se puede observar que el 27% de problemas
es a causa de la medición y 27% la metodología.
Tabla N°3: Encuesta realizada a la empresa Creaciones Rosales.
Fuente propia: Elaboración propia
19
Por tal motivo se procedió a evaluar dichos eventos mediante un diagrama de
Pareto donde se observó que la problemática está siendo ocasionada por las
siguientes causas: No existen un mapeo de procesos, la falta de indicadores de
medición para sus procesos, falta de un plan de producción, la falta de
supervisión, no se tiene un método de trabajo e incumplimiento en el tiempo de
respuesta. Y en consecuencia de todos los problemas mencionados resulta un
posicionamiento débil en el mercado.
Tabla N°4: Pareto de los eventos en la empresa Creaciones Rosales.
Diagrama de Pareto por Evento
Ítem Eventos Frecuencia Frecuencia
A Medición 63 27%
B Metodología 63 54%
C Medio ambiente 42 71%
D Mano de obra 25 82%
E Materia prima e insumo 22 91%
F Maquinaria 20 100%
Total 235
Diagrama de Pareto de los eventos
66 100% 100%
91% 90%
56
82% 80%
46 71% 70%
60%
36
54%
50%
26
40%
16 30%
27%
20%
6
10%
-4 A B C D E F 0%
Frecuencia Frecuencia
Fuente: Elaboración propia
20
Tabla N°5: Diagrama de Pareto de los eventos de medición y metodología en la
empresa Creaciones Rosales.
Diagrama de Pareto por el evento Medición - Metodología
Frecuencia
Ítem Eventos Frecuencia
Acumulada
A-1 No existen un mapeo de procesos 21 17%
A-2 No posee indicadores de medición para sus procesos 21 33%
A-3 No existen un plan de producción estable 21 50%
B-1 No hay supervisión de la producción 21 67%
B-2 No posee un método de trabajo 21 83%
B-3 Incumplimiento en su tiempo de respuesta 21 100%
Total 126
Diagrama de Pareto por el evento
Medición-Metodología
30 100% 100%
90%
25 83%
80%
70%
20 67%
60%
15 50% 50%
40%
10 33%
30%
20%
5 17%
10%
0 0%
A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3
Frecuencia Frecuencia Acumulada
Fuente: Elaboración propia
La consideración anterior muestra la necesidad de ceñir al taller “Creación
Rosales” hacia un tipo de Lean Manufacturing , que permita a la organización
medir, controlar y desarrollar cada uno de sus procesos, y de esta manera la
21
organización cumpla con uno de sus objetivos principales: la satisfacción de sus
clientes mediante la optimización de sus actividades.
1.2. Antecedentes
Luego de realizar investigaciones sobre estudios relacionados con nuestro objeto
de investigación, se obtuvo lo siguiente:
En la revista “Panaroma Administrativo” (2007), se aborda el tema de
manufactura esbelta (Lean Manufacturing) y sus principales herramientas,
respondiendo al tema de implementar una filosofía de eliminación de desperdicio,
afirmando que la manufactura esbelta desde sus orígenes hasta la actualidad ha
traído consigo grandes resultados a las organizaciones ya sea para establecer
un flujo de producción o eliminación de desperdicios, además es una filosofía que
debe ser tratada como una cultura que debe vivir en cada uno de los
colaboradores de la organización, porque la mejora continua está en las
personas que ayudaran a mejorar todos los procesos y a eliminar aquellas
actividades que no agreguen valor. Siendo esta la razón para considerar de suma
importancia el aporte de dicha investigación.
Gómez (2010), en su artículo titulado, Lean Manufacturing: Flexibilidad, agilidad
y productividad, nos afirma que esta filosofía tiene un mayor protagonismo en las
empresas en todo el mundo, debido a que sus principios y herramientas son
aplicables a todo tipo de procesos, con la debida adaptación para cada
circunstancia, ya que tiene como objetivo esencial que la producción fluya a ritmo
continuo y que no esté sujeto a la disponibilidad de máquinas sino por la demanda
de los clientes. Y es lo que se está buscando conseguir en la empresa
Creaciones Rosales cumplir con la demanda que solicita el cliente, en el
momento que se desee y por supuesto con la calidad que los clientes exigen.
Espejo (2011) “Aplicación de herramientas y técnicas de mejora de la
productividad en una planta de fabricación de artículos de escritura”. Tesis para
22
optar el título profesional de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad Mecánica
en la Universidad Politécnica de Catalunya. Emplea el método descriptivo,
porque realiza el estudio, análisis e interpretación del problema de investigación,
siendo su conclusión más relevante que la implementación del Lean
Manufacturing y finalización del mismo han servido para reforzar esta idea inicial
que gira en torno a que en la actualidad, la única manera de sobrevivir en la
industria es adaptarnos a la exigencias que exige el mercado (lotes cortos de
fabricación, personalización, flexibilidad, eliminación de los despilfarros), en
definitiva acercarse de forma firme y segura a la excelencia productiva.
Tejeda (2011) realiza un artículo titulado, Mejoras de Lean Manufacturing en los
Sistemas Productivos, donde hace mención que la filosofía Lean es un método
de trabajo que propone obtener mayores beneficios utilizando menos recursos y
afirma que las mayorías de los problemas de producción pueden ser
solucionados adoptando un sistema de producción Lean. Es así que los
resultados previstos para el sector vitivinícola (sector en estudio), tras la
aplicación de las técnicas y principios de Lean, se desprende como resultados;
la reducción en el tiempo total de espera de producción es un 60%, eliminación
de pérdidas, deterioro del material en proceso, y mejor utilización de los espacios
físicos. Finalmente afirma que las empresas que han utilizado Lean han
experimentado reducciones significativas en tiempo de entrega, costo, re trabajo,
inventario y número de defectos, al mismo tiempo que aumenta la productividad.
A partir de los resultados y conclusiones que obtiene Tejeda en este artículo,
puedo afirmar que las herramientas Lean serán la pieza fundamental que
ayudara a conseguir el objetivo de obtener una mayor productividad en la
empresa Creaciones Rosales reduciendo los tiempos improductivos que no
agregan valor en el proceso.
Córdova (2012) “Mejoras de proceso de fabricación de spools en una empresa
metalmecánica usando la manufactura esbelta”. Tesis para optar el título de
Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Emplea el
23
método descriptivo, ya que realiza el estudio, análisis e interpretación del
problema de investigación. Obteniendo como conclusión que las herramientas de
manufactura esbelta permiten lograr una reducción en la frecuencia de los
defectos detectados en el proceso de fabricación de spools, entonces, la
aplicación de cada una de las herramientas posibilita en varios casos la reducción
de más de uno de los defectos detectados.
Palomino (2012) “Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en las
Líneas de Envasado de una planta envasadora de lubricantes”. Tesis para optar
el título de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Emplea el método explicativo, porque determina las causas del problema y
efectos. Se obtiene como conclusión que la situación actual de la empresa versus
los beneficios que se pueden obtener de la aplicación de las herramientas de
Lean Manufacturing ayudarían combatir los problemas de rendimiento y
productividad en las líneas de envasado de lubricantes. Asimismo concluye que
la implementación de las diferentes herramientas abarca y se interrelaciona con
las otros. El éxito se ve asegurado aplicando las herramientas acompañado de
una filosofía de 5S’s y un cambio en la cultura organizacional y para poder
aminorar los tiempos de parada por estos motivos, se encontraron aplicables las
herramientas de Lean Manufacturing: 5S’s, SMED y JIT, mejorando los niveles
de producción y tiempos de despacho de pedidos.
Rabanal (2012) “Propuesta de mejora del entorno de producción en la línea de
jabones para una empresa manufactura de productos merchandising”. Tesis para
optar el título profesional de Ingeniería Industrial en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Emplea el método explicativo, porque realizan la medición y
relato del problema. La conclusión más relevante es que mediante la aplicación
del Just in Time ayudo a descender el número de reprogramaciones a 81.2%, así
mismo el porcentaje de productos defectuosos descendió a1.7% a comparación
de años anteriores que promedian más del 14% anual lo que significa un ahorro
aproximado del 80% del costo por producto defectuoso equivalente a $30,775.00.
24
Por esta razón se considera que es una contribución esencial a este proyecto de
investigación.
Baluis (2013) “Optimización de procesos en la fabricación de termas eléctricas
utilizando herramientas de Lean Manufacturing”. Tesis para optar el título
profesional de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Emplea el método descriptivo, porque realiza el estudio, análisis e interpretación
del problema de investigación. Se obtiene como conclusión como la importancia
de la filosofía lean, su aplicabilidad y el grado de impacto que puede tener en el
desarrollo de una empresa con la visión a seguir creciendo y ser cada vez más
competitiva.
Mejía (2013) “Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una línea
de confecciones de ropa interior en una empresa textil mediante el uso de
herramientas de manufactura esbelta”. Tesis para optar el título profesional de
Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Emplea el
método descriptivo, ya que realiza el estudio, análisis e interpretación del
problema de investigación. Obtiene como conclusión que la aplicación de las
herramientas del Lean Manufacturing le proporcionara a dicha empresa una
ventaja competitiva en calidad, flexibilidad y cumplimiento, viendo reflejado a un
largo plazo en el aumento de ventas y mayor utilidad, asimismo la
implementación de las 5S’S es fundamental, para la implementación del
mantenimiento autónomo y la posterior implementación del SMED, ya que sin la
base inicial de las 5S’s sería muy difícil poder implementar otras herramientas de
manufactura esbelta.
Sedamano (2013) “Propuesta de mejora en las operaciones de la cadena de
abastecimiento en una empresa productora de agua”. Tesis para optar el título
profesional de ingeniería Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Emplea el método realiza el estudio, análisis e interpretación del
problema de investigación. Concluyendo que la metodología Lean no es
25
simplemente una cierta cantidad de herramientas que tienen como objetivo
reducir desperdicios en las empresas, sino también se pudo demostrar que
puede asegurar la calidad en el producto, asegura la eficacia de las actividades
y eficiencia en el uso de recursos y horas de trabajo.
Torres (2014) “Propuesta de mejora en el proceso de fabricación de pernos en
una empresa metalmecánica”. Tesis para optar el título profesional de Ingeniería
Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Emplea el método
explicativo, porque determina las causas del problema y finalmente sus efectos.
El cual obtiene como resultado que utilizar las herramientas del Lean
Manufacturing se logra aumentar la productividad y se optimiza los recursos,
tales como: maquinas, personal y métodos, mediante la reducción de tiempo en
sus operaciones. Además se comprobó que la interacción entre las distintas
herramientas lean se logra la optimización de tiempos disponibles en producción
e incrementan la eficiencia.
En el artículo Lean Manufacturing y mayor productividad en la industria (2014),
se menciona que la filosofía Lean es considerada como un sistema de
mejoramiento de procesos de manufactura y servicio, basándose en la
eliminación de desperdicio y actividades que no agregan valor al proceso.
Asimismo afirma que Lean permite alcanzar resultados de inmediato en la
productividad, competitividad y rentabilidad de las organizaciones sin necesidad
de realizar inversiones en maquinaria, personal o tecnología. Finalmente
obteniendo como conclusión que las expectativas de los clientes van en
crecimiento esperando productos innovadores, de calidad, a bajo precio y
entregados a tiempo y es por esta razón que las organizaciones deben
emprenderse en el pensamiento Lean, que les permitirá el crecimiento progresivo
y sobre todo sostenible siendo ventajosa frente a sus competidores. Por esta
razón se considera de suma importancia el aporte para la investigación.
26
Después de dar mención algunas de las investigaciones que anteceden a este
proyecto se puede afirmar que emprenderse en el pensamiento Lean permite
obtener un crecimiento progresivo en las organizaciones, produciendo lo que la
demanda solicita, en el momento en que se solicita y en la cantidad requerida,
eliminando todo tipo desperdicio que no agregue valor al producto, contribuyendo
a la mejora de la productividad y optimización de los recursos, concediendo que
las organizaciones sean más competitivas.
Cabe mencionar que para lograr los objetivos que persigue la filosofía Lean, no
solo depende de la tecnología, sino también del compromiso que tenga cada
integrante que conforma la organización, por tal motivo debe de hacerse participe
en cada una de actividades que constituyen la filosofía Lean.
En conclusión, basada en las investigaciones presentadas hasta el momento, se
está en condición de afirmar que es factible la relación entre el Lean
Manufacturing y la productividad que son las variables que se plantean en este
estudio.
1.3. Marco teórico
Dado que este trabajo se centra en la productividad (variable dependiente) y el
Lean Manufacturing (variable independiente), resulta fundamental definir ambas
variables. Para empezar, la productividad, es la relación que existe entre la
producción final con varios factores como insumos, trabajo, capital, energía y
tiempo, siendo esta última la productividad que se desea conseguir
(productividad factorial con respecto al tiempo), porque se desea cumplir con las
unidades que demanda el cliente y en el tiempo que lo necesite, y son estos
mismos deseos que tienen el Lean Manufacturing que mediante la eliminación de
los despilfarros que no añaden ningún valor en nuestros productos y procesos,
podemos ofrecer a nuestros clientes lo que necesita y en el momento que lo
requiera, es de esta forma que ambas variables guardan relación. A continuación
27
se da a conocer algunas definiciones conceptuales de ambas variables con sus
respectivas dimensiones.
1.3.1. Lean Manufacturing
El Lean Manufacturing o manufactura esbelta es una lógica de trabajo dirigida
a acrecentar y perfeccionar un sistema de producción mediante la eliminación
de todo aquello que no añade valor al producto, proceso o servicio es decir
eliminación de todo tipo de “desperdicios”.
Según Hemández y Vizán (2013, p.10), los frutos obtenidos en una
implantación Lean son claros y están demostrados. El estudio realizado por
Aberdeen Group muestra que de 300 empresas estadounidenses que
implementaron la filosofía Lean obtienen como resultado disminuciones del
20% al 50% en los aspectos importantes de la fabricación.
Figura N° 4: Beneficio de implantación Lean.
Beneficios de la implantación Lean
120%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
80% 75%
60% 60% 60%
60%
50%
40%
20%
0%
Costes de Costes de Área utilizada Inventarios Costes de Lead Time
compra producción calidad
Fuente: Aberdeen Group, 2004.
28
Siendo el objetivo final generar una cultura de mejora continua teniendo como
pilares a la comunicación y trabajo en equipo. La filosofía Lean busca
constantemente formas novedosas de hacer las cosas de manera más rápida,
económica y flexible. La cultura Lean no es algo que empieza y finalice, más
bien es una trasformación cultural que debe ser sostenible y duradera, siendo
un conjunto de técnicas que añadirán valor al producto, proceso y en las
personas.
El sistema de Manufactura Esbelta está basada en la eliminación de todo tipo
de desperdicio y por ende no agrega nada valor para cliente; pero también no
podemos olvidarnos el respeto por trabajador, la mejora continua de la
productividad y la calidad. Algunos de los beneficios del empleo de la filosofía
Lean y que fueron confirmadas durante su utilización en Toyota, según Shingo
(1993, p. 30), son:
Disminución de los desperdicios
Disminución de inventario y como consecuencia, reducción de espacio
Sistema de producción más flexible
Disminución de costos de producción
Disminución del tiempo de entrega
Mejora de eficiencia de maquinaria
Disminución de la muda
La muda en un sistema Lean, son actividades que consumen recursos sin
crear valor para el cliente, siendo la muda desperdicios o pérdidas que se
encuentra en los procesos productivos, Shingo (1993, p. 30) identifica siete
tipos de Muda:
1. Sobreproducción
2. Tiempo de espera
3. Transporte innecesario
29
4. Sobre procesamiento
5. Exceso de Inventario
6. Movimiento innecesario
7. Producto Defectuoso
La filosofía lean busca la eliminación de los 7 desperdicios antes mencionados
para asegurar la calidad del producto. De esta manera, se podrá percibir una
reducción en el costo, la eficiencia esperada y lograr una productividad, como
se pudo lograr en las investigaciones que anteceden esta investigación.
Elementos de Lean Manufacturing
Tejeda (2011, p. 286) indica que el lean manufacturing posee 4 elementos
importantes que se deben considerar para mejorar y coordinar que el sistema
trabaje bien, tales son: Diseño e ingeniería del producto; siendo fundamental
el trabajo en equipo, donde cada uno de los miembros tiene que estar de
acuerdo con las decisiones que se tomen, luego tenemos a la cadena de
suministros; la organización debe tener buena coordinación para poder tener
todo el material a tiempo con bajos precios y buena calidad.
Por ultimo tenemos al cliente que para Lean es lo más importante; de nada
vale producir de la manera más eficiente un producto que no quiere, por lo
tanto las empresas deben adaptarse a las demandas cambiantes del cliente.
Principios de Lean Manufacturing
Según Villaseñor y Galindo (2007, p. 23), para llegar a la aplicación de la
filosofía Lean se debe tener en cuenta los siguientes principios:
1. Definir qué agrega valor para el cliente. Fabricar productos que tengan
valor para el cliente ya que finalmente es quien hace posible el crecimiento
de un negocio.
2. Definir y hacer el mapa del proceso. Identificar los procesos que hacen
posible obtener el producto final mediante un mapeo del flujo de la
30
información y materiales (mapa de la cadena de valor) y mediante ello
saber que saber qué actividades o procesos agregan valor al producto o
servicio y aquello que no cumpla con esta expectativa se elimina.
3. Crear flujo continuo. En esta etapa es hacer fluir el flujo de valor de una
forma continua y uniforme; asimismo poder visualizar de forma más rápida
los problemas.
4. Producir lo que requiere el cliente. El cliente es quien nos da pie a poder
producir. No podemos hacer más de lo que nos pide es por ello que
debemos adoptar un sistema pull que reduce los inventarios y evita la
sobreproducción. Siendo su lema: No haga nada hasta que el cliente lo
pida y, luego hágalo todo rápidamente.
5. Esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección. En este último
principio la organización entiende que la búsqueda de perfección es
continua siendo posible hacer mejor las cosas y la opción de alcanzar la
perfección es un atractivo. A continuación se muestra una figura que
resume los 5 principios.
Figura N°5: Principios del Lean Manufacturing
Fuente: Manual de Lean Manufacturing (2007)
31
Lean es más haya que un grupo de herramientas. Pues estas derivan una serie
de principios deben penetrar en la cultura de la empresa, implicando el cambio
de la empresa, iniciando precisamente por la aceptación de sus principios. Una
forma visual de simbolizar en un solo diagrama los elementos propios del
sistema Lean es a través de “La casa Toyota”, ya que al igual que una casa
en su sistema estructural las columnas y los cimientos deben ser fuertes, y si
una de las partes está en mal estado todo el sistema se debilitara.
Figura N° 6: La casa de Toyota – Lean
Fuente: Toyota
32
Herramientas de Lean Manufacturing
Las distintas herramientas que componen el Lean indicen especialmente en la
eliminación del desperdicio, teniendo como objetivo mejorar los procesos u
operaciones de forma continua pero siempre teniendo en cuenta al trabajador,
entre sus herramientas tenemos las siguientes:
Las 5S
La metodología de las 5S, Cruz (2010, p. 11), nos permite seleccionar,
organizar, limpiar, mantener y disciplinar las condiciones de un ambiente
productivo, generando transformaciones físicas que impactan positivamente la
productividad de las operaciones. Algunos de los objetivos que persigue este
método son:
Mejora de condiciones laborales. Un lugar de trabajo limpio y ordenado
influye en la moral de un trabajador de forma positiva.
Minimizar gastos de tiempo. Al localizar las herramientas de trabajo en sus
lugares respectivos, la realización de las tareas se efectúa con mayor
rapidez.
Reducción de peligro de accidentes y mejora de seguridad en el trabajo.
Reducir lead times en procesos de manufactura y servicio, mejorando el
tiempo de entrega.
Reducir tiempos muertos en fábricas, talleres y oficinas.
Aldavert y Lorente (2016, p. 25) nos indica las etapas que se deben desarrollar
para lograr la implementación, siendo los siguientes:
1. Seiri – Clasificar: Implica la selección, separar los elementos necesarios de
los innecesarios, teniendo como objetivo seleccionar herramientas y
elementos que nos permita desarrollar las tareas diarias de forma
productiva y con calidad, mediante esta etapa podemos optimizar los
espacios de trabajo.
33
En primera instancia para dar inicio a esta etapa se debe separar los
elementos del área de trabajo en dos categorías: necesarios e innecesarios.
Donde los elementos innecesarios entorpecen la utilización de los
elementos necesarios y es una fuente de variación. Una vez realizada la
separación se procede a retirar aquellos elementos innecesarios.
Figura N° 7: Separar elementos innecesarios y necesarios
Fuente: Lean Manufacturing (2013)
2. Seiton – Ordenar: En esta etapa se organizan los elementos necesarios en
el lugar de trabajo y puedan ser ubicados con mucha facilidad por ello es
necesario indicar los límites almacenaje y áreas de trabajo que no generen
confusión sobre su postura.
Según Cruz (2010, p. 25), se debe asumir tres criterios complementarios el
principio de las 3F: Fácil de ver, fácil accesibilidad y fácil de retornar a la
ubicación original.
34
3. Seiso – Limpieza: Seiso significa limpiar establecer y mantener el lugar de
trabajo limpio. En esta etapa lo se desea lograr es integrar la limpieza como
parte del trabajo diario, asumiendo la limpieza como tarea necesaria
asimismo tener un mayor tiempo de vida de las maquinarias y mejor
funcionamiento.
4. Seiketsu – Estandarizar: En esta etapa se desea consolidar el estatus
alcanzado a través de las tres S anteriores. Buscando establecer los
estándares de trabajo y mediante ello recordar a los trabajadores la forma
que debe mantenerse el área de trabajo logrando laboral de forma
productiva y con calidad.
5. Shitsuke – Seguimiento: En la última etapa y la más difícil ya que recae en
mantener las 4S anteriores siendo su objetivo convertir un hábito de
utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación
normalizada. Dinamizando las auditorias de seguimiento y consolidación de
hábito de mejora continua.
Estos principios, una vez aplicados en el ambiente laboral, genera cambios
físicas que impacta de forma positiva en la productividad de las operaciones
que se ejecutan.
Según Villaseñor y Galindo (2007, p. 79) sostiene que su importancia radica
en sostener un buen ambiente laboral, siendo vital para orientar a una empresa
hacia la calidad, costos bajos y entregas a tiempo, representando estas 5
etapas una necesidad para las organizaciones. Siendo uno de los principales
objetivos de esta metodología originar un cambio de mentalidad hacia una
cultura auto disciplinario, ordenado y económico. Cabe mencionar que entre
los beneficios que se puede alcanzar, son los siguientes:
35
Los empleados adquieren la autodisciplina desde que tienen un
compromiso con esta metodología.
Se identifica con mayor facilidad los desperdicios en las zonas de trabajo.
Muestra las anormalidades, como rechazos y excedentes de inventarios.
Disminuye movimientos innecesarios y trabajos fuertes.
Un lugar aseado y ordenado manifiesta una imagen buena para el cliente.
Cruz (2010, p. 14), menciona algunas preliminares para la implementación de
las 5S y estas son:
Sensibilización de la alta gerencia
Estructuración comités de aplicación de las 5S
Entrenamiento de facilitadores
Entrenamiento de personal involucrado
Elaboración plan de trabajo
Anunció oficial de inicio del proyecto 5S
Campaña promocional
A continuación se muestra las etapas de las 5S en el orden que debe llevarse
a cabo.
Figura N° 8: Etapas de las 5S
Fuente: Lean Manufacturing (2013)
36
Just in time – JIT
Justo a tiempo (JIT) es una filosofía de trabajo que significa fabricar un
producto indicado en el momento deseado y en la cantidad exacta.
Según Cuatrecasas (2016, p.78 ), es la piedra angular del gran salto en
eficiencia y competitividad, siendo su objetivo obtener lo que el cliente desea,
en la medida que lo desea y en el momento que lo desea, evitar el stock y con
ello las colas, desperdicios, esperas para completar lotes o grupos de
producto, etcétera. En una estudio del Grupo de Innovación Docente G. De la
Universidad de Barcelona (2002) nos indica que los cuatro objetivos
esenciales de la filosofía JIT son los siguientes:
Poner en evidencia los problemas fundamentales
Eliminar despilfarros
Buscar simplicidad
Diseñar sistemas para identificar problemas
Figura N° 9: Los 4 pilares del JIT
Fuente: Universidad de Barcelona (2002)
37
Estos objetivos forman una estructura el cual podemos realizar la aplicación
de la filosofía JIT, según en el estudio de Barcelona (2002).
a) Poner en evidencia los problemas fundamentales: En este objetivo se
emplea la analogía Japonesa “río de las existencias”. Donde el nivel del río
representa las existencias y operaciones de la organización se observa
como un barco. Cuando la organización disminuye las existencias, es decir
baja el nivel del río, se descubre las rocas, es decir, problemas. Y algunas
empresas para cubrir los problemas aumentaban sus existencias.
Figura N°10: Río de las existencias
Fuente: Universidad de Barcelona (2002)
De la misma forma en este estudio de Barcelona nos da a conocer la diferencia
existente que hay entre el enfoque tradicional versus el enfoque JIT.
38
Figura N° 10: Enfoque respecto a máquinas pocos fiables
Fuente: Universidad de Barcelona (2002)
En el siguiente cuadro se observa algunos problemas presentados en las
organizaciones y soluciones JIT.
Tabla N°6: Soluciones tradicionales vs soluciones JIT
Problemas (Rocas) Solución tradicional Solución JIT
Máquina poco
Stock de seguridad grande Mejorar la fiabilidad
fiable
Aumentar la capacidad y la
Zona con cuellos de Programación mejor y más
polivalencias de los operarios y
botella compleja
máquinas
Tamaños de lote Reducir el tiempo de
Almacenar
grandes preparación
Plazos de Acelerar algunos pedidos en Reducir esperas, etcétera.;
fabricación largos base a prioridades mediante sistema de arrastre
Mejorar los procesos y/o
Calidad deficiente Aumentar los controles
proveedores
Fuente: Justo a tiempo (2002)
39
b) Eliminar despilfarros: La eliminación de desperdicio consiste en
deshacerse de todo aquello que no agregue valor al producto, y al llevar a
cabo esto se reducirá los costos, mejorara la calidad, reducir los tiempos
de producción e incrementar el nivel de servicio al cliente. Por tal motivo en
este objetivo se lleva a cabo lo siguiente:
Hacerlo bien a la primera.
El operario debe asumir la responsabilidad de controlar, es decir, trabajar
con autocontrol.
Garantizar el proceso mediante el control estadístico.
Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso.
Reducir stocks al máximo.
c) En busca de la simplicidad: Este objetivo se basa en el hecho que un
enfoque simple conlleve a una gestión más eficaz. El camino hacia la
simplicidad cubre 2 zonas: Flujo de material y control de estas líneas de
flujo. En el flujo de material se debe eliminar rutas complejas. Otro es
agrupar productos en familias que se elaboran en una línea de flujo y
manejar estas líneas de producción.
d) Establecer sistemas para identificar los problemas: Cualquier sistema que
identifique los problemas se considera beneficioso ya sea emplear Kanban
(Sistema de arrastre) o uso del control de calidad estadístico. Si se desea
utilizar JIT necesariamente se tiene que realizar 2 cosas:
Establecer mecanismo para identificar los problemas.
Estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con
el fin de obtener una ventaja a largo plazo.
Heizer y Render (2009, p.202) sostienen que la filosofía JIT proporciona a la
organización una ventaja competitiva, reducir costes y mejorar la productividad
40
mediante la aplicación de diversas técnicas y algunas de esas ventajas son
las siguientes:
El desarrollo de los proveedores permite una entrega puntual y con la
calidad necesaria para que continúe el proceso productivo sin retrasos y
en el tiempo requerido.
La buena organización del área de trabajo es una herramienta
fundamental; a su vez la implantación de maquinaria flexible y células de
trabajo que ayudan a mejorar la entrega de los productos.
Programación de la producción nivelada y una información proactiva con
los proveedores.
Mantenimiento preventivo rutinario con el apoyo de la información
proporcionada por el operario, es el primer usuario de la máquina y quien
observa mejor los desperfectos. Esto permitirá una capacidad completa de
la maquinaria sin defectos ni demoras.
Pero fundamentalmente el apoyo total de la administración y gerencia hacia
la filosofía.
La aplicación de JIT en una empresa debe ser vista como un proyecto a largo
plazo y que se va a adherir a la cultura de la empresa que busca el
perfeccionamiento continuó de la organización, añadiendo calidad al producto.
Hay (2002, p. 18) nos proporcionan algunos de sus resultados más tangibles
y la eliminación del desperdicio en el proceso. Los números simbolizan la
magnitud de mejora obtenido para los clientes en distintas industrias. Algunas
de las mejoras se convierten en dinero y otras en mejoramiento de la calidad
de servicio al cliente.
41
Tabla N°7: Oportunidades JIT
Oportunidades JIT Magnitud del
mejoramiento %
Reducción en tiempo de producción 83-92
Aumento de productividad
- Mano de obra directa 5-50
- Indirecta /Salarial 21-60
Reducción en costo de calidad 23-63
Reducción en precios de material comprado 6-45
Reducción de inventarios
- Materiales comprados 35-73
- Obra en proceso 70-89
- Productos terminados 0-90
Reducción tiempo de alistamiento 75-94
Reducción de espacios 39-80
Fuente: Justo a tiempo (2002)
“Jit indican producir el articulo indicado en el momento requerido y la cantidad
exacta” (Villaseñor y Galindo, 2007, p. 74), de esta forma podemos obtener
indicador para medir el Just in time:
(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)
% 𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑥 100
( 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠)
Estandarización
La estandarización al igual que las 5S y SMED son los pilares del Lean
Manufacturing el cual el resto de herramientas deben fundamentarse. La
estandarización persigue la eliminación del despilfarro y reducción de
variación. En base de la mejora de la eficiencia.
De acuerdo a Hemández y Vizán (2013, p. 45) son descripciones escritas y
graficas que nos ayudan a comprender las técnicas, su eficacia y fiables,
asimismo nos provee datos precisos sobre personas máquinas, materiales,
métodos, mediciones e información, con el objetivo de fabricar productos de
calidad de modo integro, seguro, barato y rápido.
42
Las características que debe tener una correcta estandarización se puede
resumir en cuatro principios, siendo los siguientes:
Ser descripciones simples y claras.
Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas
disponibles en cada caso.
Garantizar su cumplimiento.
Considerar siempre como puntos de partida para mejoras posteriores.
Madariaga Francisco (2013, p. 59), indica que desde el contexto Lean
Manufacturing, un estándar es una referencia con la que se compara y puede
tratarse de:
Un procedimiento, una instrucción, norma, especificaciones, etcétera.
Un símbolo. Por ejemplo, la silueta de herramienta en un panel junto a un
puesto de trabajo.
Un nivel, una marca. Por ejemplo, dos marcas pintadas en una estantería
que indican el inventario mínimo y máximo de un producto.
Una cantidad, un valor. Por ejemplo, el objetivo de un indicador del
rendimiento de un proceso.
Hemández y Vizán (2013, p. 47), nos expones los estándares de producción
más importantes que deberían desarrollarse en una organización:
a. Estandarización para el control de la calidad
Inspección de proceso.
Análisis de problemas.
Operaciones estándares.
Estándares de seguimiento y análisis de defectos mediante herramientas
de control de calidad (gráficos, histogramas, diagramas de pareto,
diagramas causa-efecto, hojas de chequeo, estratificación de datos,
diagramas de dispersión, cuadros de control).
43
b. Estandarización para la gestión de equipos
Procedimientos de inspección de equipo.
Análisis de averías.
Gestión visual de mantenimiento.
Procedimientos de intervención de mantenimiento.
Programas de mantenimiento general.
c. Estandarización para la gestión de operaciones y oficina técnica
Análisis de operaciones para establecimiento de análisis de tiempos.
Procedimientos de detección de despilfarros.
Acciones de mejora continua (Listas de mejora, hojas de planificación de
mejoras, resultados de la mejora, informes temporales de mejoras).
Procedimientos de definición de operaciones y procesos (hojas, gráficos,
diagramas…).
Especificaciones de equipos con datos de capacidad.
Preparación de utillaje y herramientas.
Tiempos estándares.
d. Estandarización para la gestión de control de la producción
Seguimiento de trabajo y órdenes de producción (programas diarios de
producción).
Seguimiento de averías e interrupciones de máquina.
Paneles de información visual de planificación.
Progreso de los procesos y estado de la planta.
Toyota Fujio Cho describe el trabajo estandarizado con tres elementos: Tack
time (tiempo necesario para realizar el trabajo y cubrir la demanda), la
secuencia de pasos seguir, y el tiempo necesario para que un empleado
realice su trabajo.
44
“Para que el flujo ocurra dentro de los procesos que agregan valor, los
trabajadores deben ser capaces de producir dentro del tack time y mejorar
consistentemente el tiempo de ciclo de los elementos de trabajo asignado”
(Villaseñor y Galindo, 2007, p. 56).
De esta forma podemos dar mención al indicador para medir la
estandarización:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)
1.3.2. Productividad
La productividad es el principal determinante del crecimiento a largo plazo,
siendo el resultado de las acciones que deben llevar para obtener mayor
rentabilidad y competitividad en el mercado.
La importancia de la mejora de la productividad
La única manera que una empresa pueda incrementar su rentabilidad es
aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina un
incremento de la productividad es el empleo de métodos y/o técnicas de
mejora continua.
Según Krugman (2007) la productividad es factor importante para elevar los
niveles de vida y potenciar el crecimiento, siendo una pieza clave para el
crecimiento a largo plazo.
Definición
Fernández Ricardo (2010, p. 21), define la productividad como la capacidad
de alcanzar los objetivos y generar resultados de máxima calidad, empleando
el menor esfuerzo humano, físico y financiero; pero la también la define como
la cantidad de productos de salida por los recursos de entrada, midiendo la
eficiencia con que se emplean los recursos productivos. Asimismo afirma que
45
la productividad, sin duda, está ligada con una mejora empresarial y calidad,
porque a mayor productividad y calidad mayor será la eficiencia del proceso
permitiendo obtener precios más competitivos y por supuesto nuevos clientes.
López (2012, p.124), afirma que la productividad es una medida de capacidad,
es la producción entre el tiempo, es una especie de potencia integral de gente
y equipos, que se consume por un tiempo para materializar la energía, y tiene
un costo, que se convierte en rentabilidad.
Además Chase, Jacobs y Aquilano (2006, p. 28) afirma que la productividad
es lo que se conoce como una medida relativa es una medida que suele
emplearse para conocer que tan bien están utilizando sus recursos (o factores
de producción) un país, una industria o una unidad de negocio. En este sentido
define la productividad como:
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Horngren, Datar y Foster (2007, p. 480) también sostienen que la productividad
mide la relación entre recursos utilizados (tanto cantidades como costo) y
productos terminados. Entre más bajos sean los insumos para una cantidad
de productos o más alta sea la cantidad de producción para una cantidad de
insumos más alta será la productividad. La medición de las mejoras en la
producción a lo largo del tiempo pone a relucir las relaciones específicas
insumos-producto que contribuyen al liderazgo en costos. De esta manera
nos da a conocer la forma que podemos medir la productividad:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
46
Asimismo que la productividad se podría definir como la relación de productos
o servicios obtenidos con relación a los recursos empleados, pudiéndose, por
lo tanto, hablar de la productividad de instalaciones, máquinas, equipos, así
como la relativa al factor humano, mano de obra directa. Por tal motivo la
esquematiza con la siguiente formula:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
De tal forma que aumentar la productividad significa:
Producir más con el mismo consumo de recursos.
Producir igual utilizando menos recursos.
Anaya (2007, p. 88) indica cuales son los principales factores que afectan la
productividad. La importancia de estos factores está, en cada caso, en función
particular de cada producto o proceso.
a) Curva de aprendizaje: Toda nueva implementación está sujeto a un
incremento rápido de la producción, y debido al fenómeno denominado
curva de aprendizaje, no es otra cosa que el efecto de la adecuación del
hombre a la nueva tarea.
b) Diseño del producto: La mejora continua en los diseños de los productos,
la uniformidad de los componentes, estandarización y la reducción en los
flujos de fabricación, son definitivos a la hora de conseguir un incremento
de la productividad.
c) Mejora en los métodos de trabajo: Es un proceso continuo, que se debe
obtener mediante una racionalización, simplificación y mejora de los
distintos procesos operativos, así como de sus lay-out.
47
d) Mejora tecnológicas: En este factor está incluido la mejoras comunicación,
informática y procesos de datos, así como la automatización y
mecanización de procesos, con los medios más óptimos de conservación.
La mejora productiva no es, por lo tanto, un trabajo exclusivo de especialistas,
sino que, por lo contrario, debería formar parte del quehacer diario de la
empresa, donde todo el personal esta directa e indirectamente, involucrado.
Para ello requiere la utilización óptima de todos los recursos empleados, tanto
de mano de obra como de equipos, instalaciones, materiales y medios
financieros. Las dimensiones que permitirán hacer referencia al aspecto
específico de nuestra variable dependiente son las siguientes:
Eficiencia
Es uno de las bases de productividad ya que es necesario su valor para
obtener el índice de productividad. La eficiencia se entiende como la menos
utilización de recursos para el mismo objetivo o lo contrario se logra mayores
objetivos con los mismos o menos recursos.
Silva (2007, p. 27), define la eficiencia como la realización de un trabajo o
actividad con el menor costo posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar
recursos económicos, materiales y humanos; pero también implica hacer bien
lo que se hace, asimismo vincula dos dimensiones: metas y tiempos; las metas
se expresan en unidades de producto y además sus rasgos o características
de calidad y el tiempo de deriva de cronogramas elaborados durante la
programación.
Madariaga (2013, p. 29) nos da a conocer la forma que podemos medir la
eficiencia:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
48
Eficacia
La segunda base de la productividad es la eficacia siendo también necesario
al igual que la eficiencia para obtener el índice de productividad. Respecto a
eficacia podemos definirla como la capacidad para lograr las metas propuestas
aunque no se haya hecho la buena utilización de los recursos.
Silva Oscar (2010, p. 28), afirma que la eficacia (o efectividad) hace énfasis
en: los resultados, lograr los objetivos, crear más valores, principalmente para
el cliente. Normalmente para ser eficaz hay que ser previamente eficiente, de
lo contrario puede no ser cierto. De esta forma podemos dar mención al
indicador para medir la eficacia:
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = ∗ 100
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Cabe mencionar que la eficiencia es igual a medios y eficacia es igual a
objetivos o resultados, siendo ambas dimensiones necesarias y
complementarias para lograr la productividad de la organización y en conjunto
con la Manufactura Esbelta permitirá mejorar los costos y tiempos,
aumentando la rentabilidad la empresa.
1.4. Formulación del problema
Problema general
¿Cómo la implementación del Lean Manufacturing mejora la productividad en la
empresa Creaciones Rosales?
Problema especifico
¿Cómo la implementación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en la
empresa Creaciones Rosales?
¿Cómo la implementación del Lean Manufacturing mejora la eficacia en la
empresa Creaciones Rosales?
49
1.5. Justificación
Justificación teórica
La pretensión de este apartado no es definir, ni explicar en su totalidad las teorías
sobre la productividad, ya que el objetivo principal de esta justificación teórica es
dar una referencia de las herramientas que nos brinda la aplicación del Lean
Manufacturing para mejorar el desempeño (productividad) de las organizaciones,
optimizando todos los recursos que tienen a sus disposición.
Comenzare exponiendo sobre el Lean Manufacturing, que puede considerarse
como “producción ajustada” basada en la eliminación de desperdicios o
despilfarro por las cuales que cliente no está dispuesto a pagar.
Dentro del libro Lean Manufacturing de Hemández y Vizán existe un apartado
donde indica lo siguiente: “Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basado
en las personas, que define la forma de mejora y optimación de un sistema de
producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios” que
se observan en la producción. […] Lean mira lo que no deberíamos estar
haciendo porque no agrega valor y tiende a eliminarlo” (2013, p. 10).
Asimismo Rajadell Manuel y Sánchez José Luis en su libro, Lean Manufacturing
La evidencia de una necesidad, afirman lo siguiente: “Las empresas pueden
acrecentar su competitividad, mediante la invención y/o mejora continua. La
innovación tecnológica proporciona grandes mejoras extensas en el tiempo, pero
sin continuidad, mientras que las técnicas de Lean Manufacturing proporcionan
pequeñas y frecuentes mejoras porque agrupan técnicas que lo hacen posible”
(2010, p. 5).
El conocimiento de estos temas nos permite identificar nuevas formas, nuevos
métodos, y nuevos sistemas de manufactura que aportan un valor agregado, para
mejorar los métodos de trabajo.
50
Justificación práctica
Para justificar los conocimientos adquiridos en la Universidad Cesar Vallejo, es
necesario realizar un trabajo de investigación donde se aplique dicho
conocimientos y su relación con la práctica, de cual se obtendrá el título de
ingeniería industrial. Para cumplir con esta meta, se realizó la aplicación del Lean
Manufacturing para atacar la problemática que aqueja la empresa Creaciones
Rosales dedicada a fabricación de carteras. De acuerdo con los objetivos del
estudio, su resultado permitirá encontrar soluciones concretas al problema de
productividad, eliminando actividades innecesarias dentro del proceso productivo
y estandarizándolas, pues esto suscitara un cambio de actitud positiva en todos
los miembros que conforman la empresa Creaciones Rosales.
Justificación técnica
Para conseguir la realización de los objetivos de estudio, se utilizara la técnica
de la 5’s como base para dar inicio a las otras dos dimensiones que es la
estandarización y el justo a tiempo, puesto que la empresa no cuenta con ninguna
dimensión, que le permita disminuir el tiempo de cada operación porque
estandarizar nos obliga a buscar tiempos óptimos de la producción y producir la
demanda que solicita el cliente y en el momento que lo requiera. Con la aplicación
de estas herramientas se espera mejorar el ambiente laboral, realizar labores de
manera eficiente, reduciendo pérdidas de tiempo y optimizar los recursos,
logrando una mayor productividad y rentabilidad para la organización.
Justificación económica
De acuerdo a los objetivos del trabajo de investigación, mediante la aplicación
del Lean Manufacturing, su resultado permitirá incrementar el beneficio
económico a la empresa Creaciones Rosales, debido a que se mejora la
productividad, mediante la eliminación despilfarros y estandarizando los procesos
que la conforman, dando beneficios a una mejor planificación y control de la
producción. Logrando la satisfacción del cliente incrementando la productividad
y rentabilidad en la empresa.
51
1.6. Hipótesis
Hipótesis general
La implementación del Lean Manufacturing mejora la productividad en la
empresa Creaciones Rosales.
Hipótesis especifica
La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en la empresa
Creaciones Rosales.
La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficacia en la empresa
Creaciones Rosales.
1.7. Objetivos
Objetivo general
Demostrar de qué manera la implementación del Lean Manufacturing mejora la
productividad en la empresa de Creaciones Rosales.
Objetivo especifico
Demostrar de qué manera la implementación del Lean Manufacturing mejora la
eficiencia en la empresa de Creaciones Rosales.
Demostrar de qué manera la implementación del Lean Manufacturing mejora la
eficacia en la empresa de Creaciones Rosales.
II. Método
2.1. Tipo de investigación
La presente investigación de acuerdo al fin que persigue es aplicada, porque se
implementara el Lean Manufacturing en la empresa Creaciones Rosales; con la
finalidad de mejorar la productividad y permitir solucionar la problemática actual
dela organización.
52
“La investigación aplicada busca conocer que hacer, actuar, construir y modificar,
le preocupa la aplicación inmediata sobre la realidad concreta y plantear
soluciones concretas, reales factibles y necesarias a los problemas planteados”
(Valderrama, 2013, p.141).
2.2. Nivel / Profundidad
De acuerdo con el nivel o profundidad de la investigación, el presente estudio se
ubica en el nivel descriptivo – explicativo, porque medirá y describirá la
implementación del Lean Manufacturing para mejorar la productividad de la
empresa Creaciones Rosales, Lima 2016.
Sobre el tema Valderrama (2013, p.168) menciona que el nivel descriptivo
explicativo mide y describe las características de los hechos o fenómenos y
explicativo porque responderá las causas del evento que se esté suscitando.
2.3. Diseño de investigación
Valderrama (2013, p. 65), nos indica que el objetivo del experimento es la
manipulación deliberada de la variable independiente para dar ver o conocer sus
efectos en la variable independiente. Es por ello que podemos decir que este
trabajo es un diseño cuasi experimental, porque se manipulara al menos una
variable independiente para observar sus efecto y relación con una o más
variable independiente, es decir, dar a conocer el grado de relación que existen
entre la variable independiente (Lean Manufacturing) y la variable dependiente
(Productividad), mediante la realización de una pre prueba y pros prueba con
grupos de control no aleatorio.
2.4. Método de la investigación
Esta investigación tiende descriptivo ya que busca especificar las propiedades, y
las características del fenómeno que se someta a análisis. Es decir, pretenden
medir o recoger información de manera independiente sobre las variables
(Hernández, Collado y Baptista 2010, p. 492), asimismo cabe mencionar que
también se utilizara el método deductivo ya que se partirá de una hipótesis
53
general para obtener conclusiones de un caso particular (Valderrama, 2013, p.
97).
2.5. Enfoque
El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se basa en una recolección
de datos para responder al enunciado del problema de investigación; además
emplea técnicas o métodos estadísticos para comparar la falsedad o verdad del
supuesto (Valderrama, 2013, p. 106).
2.6. Temporalidad
El proceso de investigación el cual se ubica este proyecto es de temporalidad
longitudinal, ya que se analizara los cambios a través del tiempo en determinadas
variables o relaciones entre estas (Valderrama, 2013, p.71).
El esquema es el que se muestra a continuación:
Dónde: 𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4
M 𝑂1 𝑂2 𝑂3 𝑂4
M= Muestra o grupo de sujetos a ser estudiados
T= Los momentos (Tiempos) en que se hacen las observaciones.
O= Las observaciones hechas en las variables.
2.7. Variables, operacionalización
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 93). Una variable es una
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de meditarse u
observarse. Propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse.
El presente proyecto cuenta con dos variables; una independiente y otra
dependiente. A continuación, se definirán conceptualmente:
54
Variable independiente - Lean Manufacturing
Meyers y Matthew (2006, p. 6), el Lean Manufacturing es una filosofía mediante
el cual todo el personal que conforman la organización trabaja en conjunto con el
fin eliminar los despilfarros, obteniendo como resultado un mejor flujo de la
producción.
a) Dimensión 1: Estandarización
Villaseñor y Galindo (2007, p. 59), indica que un trabajo estandarizado es un
conjunto de procedimientos de trabajo que establecen el mejor método y
secuencia para cada proceso.
b) Dimensión 2: Just in time
Chase, Jacobs y Aquilano (2006, p. 404) define que JIT es una filosofía que
se aplica con el fin de lograr un alto volumen de producción, eliminando re
trabajos. Este sistema, se resume en producir los elementos necesarios, con
los recursos justos y cuando son necesarias.
Variable dependiente – Productividad
La productividad; que según López (2012, p. 17) es un elemento muy importante
de muchos países desarrollados o en vías de desarrollo siendo la capacidad de
producir o crear algo, teniendo un costo por tiempo de operación, para crear
riqueza y beneficio.
a) Dimensión 3: Eficiencia
Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es realizar algo al costo más
bajo, es decir producir un bien o servicio con menor utilización de recursos.
b) Dimensión 4: Eficacia
Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es hacer buen usos de los
recursos para el logro de los objetivos.
55
Matriz de operacionalización
Tabla N°7: Matriz de operacionalización
Fuente: Elaboración propia
56
2.8. Población y muestra
Población
Según Arias (2006, p. 81) afirma que la población es el conjunto finito o infinito
de elementos con características comunes siendo de utilidad para las
conclusiones de la investigación quedando definida por el problema y el objeto
de estudio.
Valderrama (2007, p. 182) sostiene que la población es la totalidad de elementos
que poseen las principales características del objeto de análisis y sus valores que
son conocidos como parámetros.
Finalmente Gamarra, Berrospi, Pujay y Cuevas (2008, p. 48) también definen a
la población como la totalidad de elementos de un conjunto, delimitado por el
investigador.
La población para el presente proyecto son los productos que se elaboran
durante 30 días, ya que es el objeto fundamental en el proceso.
Muestra
Arias (2006, p. 83) indica que la muestra es el subconjunto que representa a
población, siendo una muestra representativa aquel que por su tamaño y
características similares a la población permite generalizar los resultados con un
margen de error conocido.
Para Valderrama (2013, p. 184), la muestra viene a ser el subconjunto, que
representa a la población. Calificando como representativo porque refleja
fielmente las características de la población cuando se realiza la aplicación de la
técnica adecuada para el muestro.
Finalmente tenemos a Palella y Martins (2012, p. 106), indica que el investigador
tiene dos posibilidades de utilizar toda la población o determinar una muestra.
57
La muestra será igual a la población, es decir los productos que se producirá
durante 30 días.
Muestreo
El muestreo según Valderrama (2013, p.188) es el proceso de selección de una
parte representativa de la población, permitiendo estimar los parámetros de la
población siendo un parámetro el valor numérico que caracterizara a la población.
Palella y Martins (2012, p. 110) describe que cuando se selecciona una muestra
el investigador está obligado a describir el mecanismo a utilizar denominando a
este proceso muestreo.
En el presente proyecto la población es igual a la muestra por lo tanto no se
llevara a cabo el muestreo.
2.9. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad
2.9.1. Técnicas de recolección de datos
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 198) sostienen que de acuerdo con
nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en
recolectar los datos sobre las variables de las unidades de análisis. Asimismo
nos dan a conocer los pasos para recolectar los datos:
Definir idónea de recolectar los datos
Seleccionar o elaborar uno varios instrumentos
Aplicar los instrumentos o métodos
Obtener datos
Codificar los datos
Archivar los datos y prepararlos para el análisis
Para la recolección de datos se utilizan técnicas como observación, encuesta,
pruebas, entrevista, entre otras.
58
a) La observación
Palella y Martins (2012, p. 117), la observación es elemental en todos los
campos, consistiendo en el empleo metódico de nuestros sentidos
orientados a la captación de la realidad que se estudia. Los pasos que
integran esta técnica son los siguientes:
Objeto a observar
Concretar el para qué
Cómo se registran
Observar detallada, rigurosa y críticamente
Registrar los datos observados
Analizar e interpretar los datos
Elaborar conclusiones
Al finalizar los procesos explicados, se procede a elaborar el informe de
observación. La modalidad que puede tener la observación según Palella y
Martins (2012, p. 118), es directa, indirecta, participante, no participante,
estructurada y no estructurada; definiéndolo de la siguiente manera:
Observación directa e indirecta
La observación directa es cuando el investigador está en contacto directo con
el hecho. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del
fenómeno a través de otras observaciones realizadas por otros investigadores.
Observación participante y no participante
La observación participante es cuando el investigador se integra en el grupo
de estudio y obtener la información “desde adentro” realizando doble tarea que
es desempeñar algunas actividades dentro del grupo y recolectar los datos
que requiere. Es no participativa cuando se recolecta la información desde
afuera, sin intervenir para nada en el grupo investigado.
59
Observación estructurada y no estructurada
La observación estructurada es la que se realiza con elementos técnicos
como: cuadros, tablas, fichas, entre otras. No estructurada es cuando no se
utiliza elementos técnicos
Para el presente proyecto, se empleó como técnica principal la observación
indirecta, no participativa y estructurada, porque nos permitirán tomar
información con elementos técnicos de los hechos ocurridos en la empresa
Creaciones Rosales.
2.9.2. Instrumentos de recolección de datos
Valderrama (2013, p. 195) describe que los instrumentos de recolección de
datos son los medios materiales que utiliza el investigador para agrupar y
acopiar información; pudiendo ser desde formularios hasta inventarios,
resultando muy importante seleccionar correctamente el instrumento que se
utilizara en la variable dependiente e independiente.
Para Arias (2006, p. 69), señala que los instrumentos de recolección de datos
son cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que sirven para
guardar o registrar datos que pueden ser procesados, analizados e
interpretados posteriormente.Para el presente estudio se emplearon los
siguientes instrumentos:
Cronómetro, Según la Oficina Internacional del Trabajo (1996, p. 273-279),
un cronometro sirve para el estudio de tiempos y los hay de dos tipos,
mecánico y electrónico. Los mecánicos son de 3 esferas graduadas, que
gradúan un minuto por vuelta a intervalos de 1/5 de segundo, con esfera
graduada en 1/100 de minuto y una manecilla que puede registrar 30 minutos,
este tipo de cronometro se inicia o se detiene el movimiento por medio de una
corredera (A) situada al lado de la corona para dar vuelta en (B). Los
electrónicos cumplen las mismas funciones que el de tipo mecánico, es decir,
60
medir la duración de diferentes elementos, no obstante una de sus ventajas es
efectuar un cronometraje con vuelta a cero sumamente preciso. La mayoría
de modelos se utilizan de diferentes formas y se le puede ajustar para el
registro de fracciones de segundos, minutos y horas. A continuación, una
representación de ambos cronómetros anteriormente mencionados:
Figura N° 12: Cronómetro mecánico y electrónico
Fuente: Oficina Internacional del Trabajo (1996)
Para el estudio se utilizó el cronómetro digital.
Hoja de recolección de datos, en esta ficha de recolectaron los datos de
cada dimensión, para luego comparar y realizar seguimiento de dichas
dimensiones.
2.9.3. Confiabilidad
Yuni José y Urbano Claudio (2014, p. 33) define que la confiabilidad es la
capacidad del instrumento para dar mediciones o datos que correspondan a la
realidad. Su propiedad es la exactitud del registro, la estabilidad de la medición
61
en diferentes momentos. Los datos estadísticos el cual se mostrara en el
proyecto son propias de la empresa; siendo este mi herramienta de confiable.
2.9.4. Validez
Valderrama (2013, p. 205) describe al juicio de experto como el conjunto de
opiniones que brindan los profesionales de experiencia respecto a la
investigación. Este proyecto estará validada por el juicio de experto,
conformada por los asesores de ingeniería industrial de la Universidad Cesar
Vallejo, se muestra a continuación los expertos que validaron el instrumento
de medición del proyecto:
Tabla N°8: Juicio de Expertos
Nombres y Apellidos de los
N° Pertinencia Relevancia Claridad
Expertos
1 Leonidas Bravo Rojas Si Si Si
2 Guido Trujillo Valdiviezo Si Si Si
3 Jorge Nelson Malpartida Gutierrez Si Si Si
Fuente: Elaboración propia
Estos expertos calificaron la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento
de medición a utilizarse (Ver Anexos N°10, N°11, N°12).
2.10. Método de Análisis de datos
Zapata (2005, p. 229) indica que después que se conoce la población, se cuenta
con conceptos teóricos y operacionales del objeto de investigación, es
indispensable unirlos para cuantificarlos, y por medio de la medición poner a
prueba los supuestos a priori con la que se cuenta en el marco teórico. El proceso
se muestra en la siguiente imagen:
62
Figura N° 13: Análisis de los datos de la investigación
Fuente: Zapata Oscar (2005)
Valderrama (2013, p. 229) indica que el método es conjunto de procedimientos
lógicos de los cuales se propone los problemas poniéndose en prueba las
hipótesis y los instrumentos de trabajo.
En el presente proyecto el método que se empleara es el método hipotético-
deductivo, según Bisquerra, 1998 citado por Valderrama, 2013 afirma que a partir
de la observación en casos exclusivos se puede proponer un problema, el cual
puede remitir una teoría a través de un procesos de inducción y partiendo del
marco teórico se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo; que
luego desea validar, a este proceso completo de inducción-deducción se le llama
hipotético – deductivo.
63
Asimismo se indica que este proyecto es cuantitativo ya que se ha recolectado
los datos numéricos de la empresa Creaciones Rosales para luego ser evaluados
y realizar una evaluación antes y después de la aplicación del Lean
Manufacturing.
Valderrama (2013, p. 231) menciona que una vez recolectados los datos se
procede al respectivo análisis de datos y brindar una respuesta a la interrogante
inicial y de acuerdo a ello aprobar o rechazar la hipótesis en estudio. Asimismo
cuando en la hipótesis ambas variables son descriptivas cuantitativos se debe
realizar un análisis descriptivo e inferencial de la siguiente forma:
Análisis descriptivo
La estadística descriptica permitirá la organización de datos para la mejor
interpretación y definición de las características de una muestra, incluyendo
tablas de frecuencias, porcentajes, y métodos de resumen o numéricos
Análisis Inferencial
Mediante este análisis se estimara los atributos de la población, comprobando la
relación entre variables, comparando grupos y haciendo inferencias
En el proyecto se realiza un análisis descriptivo e inferencial, dado que los datos
están tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables
propuestas, y la comprobación de las hipótesis para las variables.
2.11. Aspectos éticos
Los datos expuestos en el presente proyecto han sido tomados con autenticidad
y su procesamiento ha sido de forma verídica e imparcial, manteniendo el respeto
por la propiedad intelectual de los autores que contribuyen en el presente
proyecto. A fin de reforzar la transparencia de la información presentada de la
empresa Creaciones Rosales han sido revisados por el dueño de dicha empresa.
64
2.12. Desarrollo de la propuesta
2.13. Descripción de la empresa
Creaciones Rosales es una micro empresa ubicada en la Calle B N° 38,
Carabayllo, Lima. Que nació hace 2 años en el rubro de la confección de carteras
para damas, con solo 2 estilos de carteras, que eran las carteras de mano y largo,
vendiéndolo a un solo cliente.
Actualmente cuenta con más de 30 diferentes estilos para damas (carteras) y
caballeros (Morrales) que se distribuyen a seis diferentes clientes en el Cercado
Lima, impactando a sus clientes con los nuevos diseños que ofrece en cada
temporada, y es debido a sus creaciones constantes que la empresa tiene un
crecimiento en la demanda de sus productos.
Para concluir, Creaciones Rosales tiene la visión de poder ofrecer sus productos
en otros departamentos del Perú, en los próximos 2 años, elevando sus ventas a
un 50%.
2.13.1 Situación Actual
El producto principal de Creaciones Rosales son las carteras para damas, de
cuales este proceso está conformado por 3 etapas principales, siendo las
siguientes:
Corte: Es el proceso donde se habilita la tela, se tiende sobre la mesa de corte y
se marca las piezas de la cartera sobre la tela y se corta.
Confección: Antes de dar inicio al proceso de confección, se corta la tela acetato
al tamaño de cada pieza que compone la cartera y luego se plancha la pieza de
forrado sobre la pieza de tela, esto para facilitar el trabajo del maquinista al coser.
Luego se inicia el proceso de confección donde se unen todas las piezas que
compone la cartera.
Acabado: En este proceso se adhieren todas las aplicaciones, tales como:
Hebilla, ojalillo, placa, remalles, etcétera. Se revisara todos los detalles de las
65
costuras y la limpieza de hilos sobrantes que afecta la prolijidad de las carteras y
posteriormente se procede a embalar y despachar.
A continuación se detalla a través de un diagrama de flujo el proceso de
elaboración de carteras.
Figura N°14: Diagrama de flujo del proceso de confección de cartera de la
empresa Creaciones Rosales.
Fuente: Elaboración propia.
66
Para el análisis de la situación inicial de la empresa se identificaron los principales
factores que genera el problema central. Se elaboró un diagrama de Pareto con
las causas principales con sus respectivas incidencias en la realidad
problemática, siendo estas, la inadecuada medición y metodología.
Por tal motivo se ha decidido emplear la estandarización y Just in time para
mejorar los puntos mencionados y aumentar la productividad, pero antes de dar
inicio a la implementación de dichas dimensiones, se ha realizado la evaluación
de las 5’s por ser la base inicial de toda herramienta Lean y tomar la decisión si
también es necesario o no la implementación las 5’s, a continuación se muestra
la evaluación de las 5’s.
Tabla N° 9: Evaluación de las 5’S
Fuente: Elaboración propia
67
Figura N° 15: Evaluación grafica de la evaluación de las 5’S
Fuente: Elaboración propia
Como conclusión de la evaluación de las 5’S se ha visto necesario la
implementación de esta herramienta y poder resolver los puntos críticos que se
observa en esta evaluación.
De acuerdo al rango establecido la empresa en su evaluación ha obtenido: 21
puntos sobre 108, lo cual indica la “necesidad de mejorar” debido que se
encuentra al 19% de la evaluación.
68
Después de evaluar a la empresa mediante la metodología 5S, se realizó el
análisis de proceso (DAP) para comparar los tiempos antes y después de la
implementación de dicha metodología y su vez obtener el tiempo estándar del
proceso de corte, confección y acabado, con el fin de saber la capacidad real de
producción de la empresa.
A continuación se describe a través de un DAP las actividades que se realiza en
el proceso de corte antes de la implementación:
Tabla N° 11: Diagrama de análisis de proceso de corte
Fuente: Elaboración propia
Se observa que el proceso de cortado requiere 158.4 min, donde el elemento
habilitado representa el 39% del proceso, y de este elemento el 24% es
representado por la búsqueda de moldes, siendo este un punto a mejorar
mediante la identificación y organización de los moldes.
69
De la misma forma también se evaluó el proceso de confección, que es la unión
de piezas laterales, posterior, base y manillas, obteniendo lo siguiente:
Tabla N° 12: Diagrama de análisis de proceso de confección
Fuente: Elaboración propia
70
Después de evaluar el diagrama de proceso de confección, resulta que se
requiere 35.02 min para confeccionar una cartera, donde los tiempos para
habilitar y coger los materiales representa el 30% del tiempo de confección,
siendo este el segundo punto a mejorar en este proceso, mediante una mejor
disposición de los materiales a emplear.
Por último, se realizó el diagrama de operaciones del proceso de acabado,
resultando lo siguiente:
Tabla N° 13: Diagrama de análisis de proceso de acabado.
Fuente: Elaboración propia
71
En este diagrama de análisis del proceso de acabados se observar que se
requiere de 11.11 min para darle retoque final y realizar un control de calidad a
cada cartera antes de ser comercializado.
Después de elaborar el diagrama de análisis de cada proceso, se tomó el tiempo
estándar del proceso de corte, confección y acabados para luego realizar la
comparación antes y después de la implementación Lean.
Para determinar el número de ciclos a cronometrar se empleó el método de la
tabla, pero antes se debe tomar un cierto número de observaciones preliminares,
para luego emplear la fórmula que se muestra a continuación para un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de +/- 5%, (Kanawaty, 1996, p. 300):
Siendo:
𝑅 =𝐻−𝐿
∑𝑛
𝑋=
𝑛
𝑅
𝑋
72
Tabla N° 13: Prueba preliminar de observaciones.
Fuente: Elaboración propia
Luego determinar R/X, o sea el intervalo dividido por la media, se determina el
número de lecturas necesarias según la tabla anexa N°2, se requiere entre 4 y 6
muestras pero para uniformizar la evaluación se tomara 6 muestras por elemento,
es decir debe aumentarse 1 muestra a la evaluación inicial.
73
Después de calcular el número de muestras a observar, se debe evaluar el factor
de actuación del trabajador, lo cual se le califico al operario según el ritmo de
trabajo con el que opera la tarea establecida, se muestra a continuación:
Tabla N°15: Tabla del factor de calificación
Fuente: Elaboración propia
Posterior a esta calificación también se determinó los suplementos que se deben
considerar al calcular el tiempo estándar, se muestra a continuación:
Tabla N°16: Tabla del factor de calificación
Fuente: Introducción al estudio del trabajo, Kanawaty G. (1996)
74
A continuación se muestra los tiempos estándar del proceso de corte, confección
y acabados, aplicando la valoración y suplementos:
Tabla N° 17: Tiempo estándar del proceso de corte, confección y acabados.
Fuente: Elaboración propia
75
Evaluación de la eficiencia y eficacia – Variables dependientes
En el mes de enero se realizó la evaluación de eficiencia y eficacia de la empresa
“Creaciones Rosales”, dando como resultado los siguientes valores:
Tabla N° 18: Instrumento de recolección de datos – eficiencia
Fuente: Elaboración propia
76
De acuerdo a la evaluación actual de la empresa durante el mes de enero, se
obtuvo como resultado que la eficiencia en este mes fue del 86% es decir que no
se está logrando llegar al tiempo programado.
Tabla N° 19: Instrumento de recolección de datos – eficacia
Fuente: Elaboración propia
77
Respecto a la eficacia, se observa que de las 390 unidades que debían producir
solo se realizaron 335, es decir 55 unidades menos de la cantidad que demanda
el cliente resultando una eficacia del 86% en el mes de enero.
Evaluación del % On time y Tack time – Variables independientes
Durante el mes de enero también se realizó la evaluación de las dimensiones de
la variable independiente, resultando lo siguiente:
Tabla N° 19: Instrumento de recolección de datos – % On time
Fuente: Elaboración propia
78
Tabla N° 21: Instrumento de recolección de datos tack time
Fuente: Elaboración propia
Después de observar las evaluaciones realizadas en el mes de enero de estas
dos últimas dimensiones, se puede observar que el % On time se encuentra en
un 84%, es decir 16% por debajo de lo solicitado y respecto al tack time está al
0.60 horas por unidad diaria, es decir 0.06 horas más por unidad solicitada
diariamente, resultando que no se cumpla con producción diaria requerida y
disminuyendo el % On time solicitado por el cliente.
79
2.13.2 Implementación de la propuesta
Cronograma de la propuesta
Tabla N° 22: Cronograma de la implementación del Lean Manufacturing
Fuente: Elaboración propia
80
Implementación de la 5’S
Después de exponer la evaluación inicial de las 5’S, se realizó la implementación
de las 5’S que serán la base para poder implementar la estandarización y el Just
in time ya que es uno de los pilares de la filosofía Lean que busca la optimización
del área de trabajo, así como el correcta limpieza y orden que se requiere para
el mejoramiento continuo.
Esta metodología se implementará en cada una de las áreas de trabajo de la
empresa Creaciones Rosales y a continuación se describe a través de un
cronograma de las actividades y el tiempo que se dedicó para la implementación
de las 5’S.
Tabla N° 23: Cronograma de implementación de las 5’S
Fuente: Elaboración propia
81
Ejecución actividades de implementación
Esta metodología sigue un proceso de cinco fases cuyo desarrollo se decide
llevar a cabo de la siguiente manera:
Clasificación (Seiri)
El inicio de la fase Seiri (clasificación) se identificó y removió los elementos
innecesarios encontrados en cada área como tijeras oxidadas, folders, cajas,
saldos de cortes pasados, etcétera. Se empleó la tarjeta roja que es una
herramienta de control visual para evidenciar a simple vista, objetos sobre cuya
utilización se tiene duda y debe ser reubicado o descartado, con el fin de mejorar
la organización de la empresa. El modelo de tarjeta se describe a continuación:
Tabla N° 24: Descripción y modelo de tarjeta roja
Fuente: Manual para la implementación sostenible de las 5’S (2010)
82
Al finalizar la fase seiri para controlar los elementos necesarios en las areas de
trabajo se realiza un listado identificando los elementos innecesarios para su
posterior evaluación mediante la tarjeta roja. Se contabilizan 22 tarjetas rojas
catalogados como inncesarios, se mantiene una reunión con el dueño de la
organización para determinar la disposición de los articulos que comprende la
lista que se muestra a continuación:
Tabla N° 25: Listado de materiales innecesarios
83
Fuente : Elaboración propia
Mediante la tarjeta roja se identifico los elementos innecesarios y mediante este
formato se decide que realizar con estos elementos (eliminar, reubicar, reparar y
reciclar).
De las 22 tarjetas rojas, 1 fue destinada para su reubicación al área de almacen,
luego 5 tarjetas fueron catalogada como innecesaria para su eliminación, al
material que corresponde a las 16 tarjetas restantes se aplico reciclar lo que
representa el 73% del total de tarjetas.
Figura N° 16: Fotografía antes y después de la tarjeta roja
Fuente : Elaboración propia
84
Ordenar (Seiton)
En esta etapa se organizó y guardo materiales para tenerlos a la mano
rápidamente como la organización de las herramientas e insumos de costuras
usadas por los operarios. La secuencia y frecuencia de uso será el criterio
principal para la organización de los documentos, equipos, objetos y
herramientas necesarias en el lugar de trabajo. En esta fase se consideró tres
criterios para la organización: Fácil de ver, fácil accesibilidad y fácil de retornar a
la ubicación original.
Figura N°17: Fotografía del área de acabados antes y después
Fuente : Elaboración propia
Limpiar (Seiso)
La limpieza es la tercera fase de las 5S, implica retirar de los lugares de trabajo
el polvo, residuos de tela e hilos y cualquier otro tipo de suciedad. Esta actividad
se realizó en conjunto con todos los trabajadores lo cual se le asignó el material
necesario para la limpieza.
El primer paso que se realizó para llevar a cabo fase seiso fue elaborar un mapa
demarcando las áreas a limpiar como se muestra a continuación.
85
Figura N°18: Mapa de 5S
Fuente: Elaboración propia
El segundo paso consistió en realizar la asignación de los responsables de cada
área a limpiar, como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N° 26: Programa de limpieza
Fuente: Elaboración propia
86
Figura N°19: Fotografía del área administrativa antes y después
Fuente: Elaboración propia
Figura N°20: Fotografía de la maquinaria antes y después
Fuente: Elaboración propia
Para evaluar el cumplimiento de esta fase se realizo un formato el cual se enlisto
las actividades concernientes a la limpieza y evaluar si la limpieza de los espacios
alrededor de los equipos, ver tabla N° 26:
87
Tabla N° 26: Lista de puntos a chequear en limpieza
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en el cuadro, las calificaciones obtenidas en la evaluación
después de los dos días de limpieza fueron buenos ya que se logró el objetivo de
tener las áreas limpias en el plazo establecido.
Estandarización (Seiketsu)
El cuarto pilar es conocido como limpieza estandarizada porque no es una
actividad sino un estado estandarizado, esta fase tiene que ser una rutina la
limpieza en el área de trabajo, no se puede perder lo alcanzado en las tres
primeras fases. Para ello se realizó controles que garanticen el cumplimiento de
los procedimientos establecidos y los empleados deben tener en cuenta sus
responsabilidades para cumplir con lo planteado, como se muestra a
continuación el (Ver cuadro N° 26)
88
Tabla N° 28: Plan de limpieza semanal
Fuente: Elaboración propia
Asignación de responsabilidades
Se asignó a un responsable en realizar el programa de limpieza y hacer
seguimiento para que se cumpla. Esto no quiere decir que solo la persona
asignada realizara la etapa de limpieza, si no que supervisara que cada área
cumpla sus funciones. (Ver cuadro N°28)
Tabla N° 29: Responsable de cada área
Fuente: Elaboración propia
89
Disciplina (Shitsuke)
En esta última etapa se encarga seguir y respetar los procedimientos de trabajo
acordados y evidenciar las mejoras, por tal motivo se realizó la evaluación de las
5’S en la última semana de febrero y saber que tan comprometidos se encuentran
los trabajadores con esta metodología.
Tabla N° 30: Evaluación de las 5’S después de su implementación
Fuente: Elaboración propia
90
Tabla N° 31: Evaluación grafica de la evaluación de las 5’S después de su
aplicación.
Fuente: Elaboración propia
Se puede observar claramente que se ha tenido mejoras después de su
aplicación y para seguir obteniendo un buen impacto es necesario seguir dando
charlas informativas para motivar al personal para el cumplimiento de las tareas
asignadas.
91
Implementación de la estandarización
La implementación de la estandarización consistió, eliminar aquellas actividades
que no agreguen valor en el proceso como los tiempos muertos.
En la evaluación de la situación inicial de empresa se observó que los procesos
de corte, confección y acabados tenían problemas de búsqueda y disponer de
los materiales, pero que gracias la implementación de las 5’S permitió reducir los
tiempos en dichos elementos; permitiéndonos hallar el tiempo estándar de corte,
confección y acabados, siendo este penúltimo proceso el más importante porque
de este dependerá la capacidad a ofrecer a los clientes.
A continuación, se muestra las tablas que permitieron registrar los tiempos de
operación que realiza el trabajador en un determinado proceso, para el llenado
de la tabla de observación se decidió tomar la misma cantidad de muestras que
se tomaron antes de la implementación, es decir seis muestra por cada elemento,
como se muestra a continuación:
Tabla N° 32: Tabla de tiempos observados del proceso de corte
Fuente: Elaboración propia
92
En el proceso corte se observa que la mejora alcanzada ha sido de 11% respecto
al tiempo y 28% respecto a las unidades que se obtendrá por corte.
De misma manera se evaluó el proceso de confección.
Tabla N° 33: Tabla de tiempos observados del proceso de confección
Fuente: Elaboración propia
En el proceso corte se observa que la mejora alcanzada ha sido de 31% respecto
al tiempo, es decir se requiere 0.18 horas menos para confeccionar una cartera
resultando de que por día se confeccione mayor número de carteras, alcanzando
una mejora de 44% es decir se producirá 130 unidades más por mes, resultando
un incremento en sus ingresos mensuales de S/. 1950.
93
Finalmente se evaluó el proceso de acabados resultando lo siguiente:
Tabla N° 34: Tabla de tiempos observados del proceso de acabados
Fuente: Elaboración propia
En este último proceso se puede observar que existe una mejora de 16%
respecto al tiempo empleado por cartera.
Implementación del Just inTime
En esta dimensión se implementaron afiches donde se indica las metas de
producción que se desea alcanzar y la evolución de la misma, de esta manera el
personal estará más comprometido con las metas que desea alcanzar la
empresa, porque la mentalización es la clave del éxito.
94
Figura N°19: Afiche de producción semanal
Fuente: Elaboración propia
También se implementó un diagrama de Gantt, que permite gestionar el tiempo
de producción, permitiendo ver de forma muy rápida y clara la distribución de
tiempo, saber hasta cuando está cubierta la capacidad de la empresa, y de esta
manera entregar a tiempo con mayor seguridad.
95
Tabla N° 33: Gantt de costura y acabados.
Fuente: Elaboración propia
96
2.13.3 Análisis económico
En este punto se evaluara cual sería el impacto económico de la implementación
de las 5S, Justo a tiempo y Estandarización. Se realizara la evaluación teniendo
en cuenta los gastos involucrados para la implementación de cada una de las
metodologías. Luego se evaluara el beneficio que se obtiene de su
implementación a través del aumento en la productividad de carteras, la
capacidad adicional por la implementación.
Costo de personal
La implementación está de la mano con las capacitaciones, por lo tanto es
necesario realizar el cálculo del costo de la hora hombre del personal involucrado.
Los resultados obtenidos del cálculo se muestran a continuación:
Tabla N° 36: Costo de Hora-Hombre
Fuente: Elaboración propia
Gasto de implementación
Los gastos de capacitación de personal, folletos, materiales y equipos para llevar
a cabo el proyecto son considerados en esta parte de la evaluación.
El detalle de los gastos se toma en cuenta las actividades que se lleva a cabo
durante la implementación de 5S. Las actividades consideradas para la
implementación son las siguientes:
97
- Una capacitación de una hora en 5S, enfocado en concientizar al personal que
estará involucrado con la mejora.
- Materiales didácticos para las capitaciones.
- Dos horas para la realización del inventario y clasificación de los materiales.
Para realizar el trabajo se formaron grupos de trabajo.
- Dos para ordenar las áreas de trabajo.
- Implementos de organización: Impresiones, etiquetas y tarjetas rojas.
- Dos para limpiar las áreas de trabajo.
- Materiales para la limpieza: Escoba, recogedor y productos de limpieza.
Tabla N° 37: Gastos de Implementación de 5S
Fuente: Elaboración propia
98
Dentro los gastos de la estandarización y Justo a tiempo, se consideraron las
reuniones y capacitaciones para llevar a cabo la implementación. Las actividades
tomadas en cuenta fueron las siguientes:
- Tres sesiones de una hora de capacitación de una hora de operarios y
personal administrativo sobre la sensibilización de la metodología Lean,
Estandarización y Justo a tiempo.
- Seis horas de reuniones sobre las actividades que no agregan valor y avances
de la implementación, con la participación de operario y personal
administrativo.
- Gastos por materiales didácticos para llevar a cabo las capacitaciones y
reuniones.
Tabla N° 38: Gastos de Implementación de estandarización y Justo a tiempo
Fuente: Elaboración propia
99
Ahorro generado por la implementación de las herramientas Lean
Se procede a evaluar el ahorro que genera, en horas hombre, la
implementación de las metodologías empleadas. Teniendo en cuenta que se
aplican con la finalidad de reducir tiempos. Para encontrar el ahorro se
considera la disminución de tiempo para desarrollar las actividades de
producción de carteras y luego multiplicar esta diferencia por el costo de horas
hombre como se muestra a continuación:
Tabla N° 39: Ahorro de Implementación de estandarización y Justo a tiempo
13
Fuente: Elaboración propia
Aumento de la productividad por la implementación
El aumento de la disponibilidad de tiempo producido por el ahorro de tiempo
en los procesos en especial el de confecciones, se incrementa la productividad
de dicho y esto implica un incremento en la capacidad de producción de la
organización. Los resultados se muestran a continuación:
100
Tabla N° 40: Aumento de la capacidad generado por la implementación de las
herramientas Lean.
Fuente: Elaboración propia
Resumen de impacto
La inversión producida por la implementación del Lean Manufacturing, el ahorro
y retorno de la inversión se muestra a continuación:
Tabla N° 41: Retorno de inversión
Fuente: Elaboración propia
La capacidad también aumenta, resultando que la empresa tenga una mayor
disponibilidad para cumplir con los pedidos a tiempo e incrementar los niveles de
venta. Tabla N° 42: Capacidad de producción actual
Fuente: Elaboración propia
101
III. Resultado
3.1. Análisis descriptivo
Para llevar a cabo el análisis descriptivo del proyecto, se recolectaron datos sobre cada una de las variables antes
y después de la implementación del Lean Manufacturing para realizar un análisis y medición de los mismos. Como
se muestra a continuación:
Tabla N° 43: Variable dependiente antes y después de la implementación
Fuente: Elaboración propia
102
Figura N°22: Gráfico de comparación de productividad
Fuente: Elaboración propia
Se observa que tanto como la eficiencia como la eficacia han mejorado después
de la implementación, resultando un indicador favorable para la productividad ya
que ha mejorado en un 14% respecto a la productividad inicial. Asimismo se
evaluó el Tack Time y % On Time, antes y después de la implementación del
Lean Manufacturing, resultando lo siguiente:
Tabla N° 44: Tabla de comparación del Tack Time
Fuente: Elaboración propia
103
En la tabla N°44 se observa que la diferencia del Tack Time ha mejorado en un
7% es decir que la empresa se está acercando al tiempo máximo de ciclo
permitido para producir una cartera y poder cumplir la demanda que solicita el
cliente.
Figura N°23: Gráfico de comparación del porcentaje On Time
Fuente: Elaboración propia
En el grafico se puede observar que el % On Time también se ha incrementado
en un 9% y en consecuencia genera una mayor satisfacción a sus clientes ya que
sus productos son entregados en el momento que lo necesitan.
104
3.2. Análisis inferencial
3.2.1. Análisis de la hipótesis general
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la productividad en la
empresa Creaciones Rosales.
Con la finalidad de contrastar la hipótesis general, es indispensable determinar si
los datos que concierne a la serie de la productividad antes y después tienen un
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos
son de 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de
Shapiro Wilk
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico
Tabla N° 45: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk
De la tabla N°45, se puede verificar que la significancia de las productividades,
antes es 0.000 y después 0.002, dado que la productividad antes y después es
menor a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume
para el análisis de la contratación de la hipótesis el uso de un estadígrafo no
paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon
105
Contrastación de la hipótesis general
Ho: La implementación del Lean Manufacturing no mejora la productividad en la
empresa Creaciones Rosales.
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la productividad en la
empresa Creaciones Rosales.
Regla de decisión:
Ho: µPa ≥ µPd
Ha: µPa < µPd
Tabla N° 46: Comparación de medias de productividad antes y después con
Wilcoxon
De la tabla N°46, se ha demostrado que la media de la productividad antes
(0.7430) es menor que la media de la productividad después (0.8833), por lo tanto
no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula de que
la aplicación del Lean Manufacturing no mejora la productividad, y se acepta la
hipótesis alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación del Lean
Manufacturing mejora la productividad en la empresa Creaciones Rosales.
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procede analizar la
significancia de los resultados mediante la aplicación de la prueba de Wilcoxon a
ambas productividades.
106
Regla de decisión:
Si ρV≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Si ρV> 0.05, se acepta la hipótesis nula
Tabla N° 47: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la productividad
En la tabla N° 47, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon,
aplicada a la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la
aplicación del Lean Manufacturing mejora la productividad en la empresa
Creaciones Rosales.
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficacia en la empresa
Creaciones Rosales.
Con la finalidad de contrastar la primera hipótesis específica, es indispensable
determinar si los datos que concierne a la serie de la eficacia antes y después
tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de
107
ambos datos son de 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el
estadígrafo de Shapiro Wilk
Si ρv ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico
Si ρv> 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico
Tabla N° 48: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk
De la tabla N° 48, se puede verificar que la significancia de la eficacia, antes y
después es menor a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión,
se asume para el análisis de la contratación de la hipótesis el uso de un
estadígrafo no paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon
Contrastación de la primera hipótesis especifica
Ho: La implementación del Lean Manufacturing no mejora la eficacia en la
empresa Creaciones Rosales.
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficacia en la empresa
Creaciones Rosales.
Regla de decisión:
Ho: µEa ≥ µEd
Ha: µEa < µEd
108
Tabla N° 49: Comparación de medias de eficacia antes y después con Wilcoxon
De la tabla N° 49, se ha demostrado que la media de la eficacia antes (0.8610)
es menor que la media de la eficacia después (0.9390), por lo tanto no se cumple
Ho: µEa ≤ µEd, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación
del Lean Manufacturing no mejora la eficacia, y se acepta la hipótesis alterna, por
la cual queda demostrado que la aplicación del Lean Manufacturing mejora la
eficacia en la empresa Creaciones Rosales.
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procede analizar la
significancia de los resultados mediante la aplicación de la prueba de Wilcoxon a
ambas eficacia.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula
Tabla N° 50: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficacia
109
En la tabla N° 50, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon,
aplicada a la eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación
del Lean Manufacturing mejora la eficacia en la empresa Creaciones Rosales.
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en la
empresa Creaciones Rosales.
Con la finalidad de contrastar la segunda hipótesis específica, es indispensable
determinar si los datos que concierne a la eficiencia antes y después tienen un
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos
son de 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de
Shapiro Wilk
Si ρv ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico
Si ρv> 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico
Tabla N° 51: Prueba de normalidad de Productividad con Shapiro Wilk
110
De la tabla N°51, se puede verificar que la significancia de la eficiencia, antes y
después es menor a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión,
se asume para el análisis de la contratación de la hipótesis el uso de un
estadígrafo no paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon
Contrastación de la primera hipótesis especifica
Ho: La implementación del Lean Manufacturing no mejora la eficiencia en la
empresa Creaciones Rosales.
Ha: La implementación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en la
empresa Creaciones Rosales.
Regla de decisión:
Ho: µEfa ≥ µEfd
Ha: µEfa < µEfd
Tabla N° 52: Comparación de medias de eficiencia antes y después con Wilcoxon
De la tabla N° 52, se ha demostrado que la media de la eficiencia antes (0.8590)
es menor que la media de la eficacia después (0.9375), por lo tanto no se cumple
Ho: µEfa ≤ µEfd, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación
del Lean Manufacturing no mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis alterna,
por la cual queda demostrado que la aplicación del Lean Manufacturing mejora
la eficiencia en la empresa Creaciones Rosales.
111
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procede analizar la
significancia de los resultados mediante la aplicación de la prueba de Wilcoxon a
ambas eficacia.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula
Tabla N° 53: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficacia
En la tabla N° 53, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon,
aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la
aplicación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en la empresa Creaciones
Rosales.
112
IV. Discusión
De los resultados obtenidos en este proyecto, se puede afirmar lo siguiente:
Después de haber procesado los resultados obtenidos sobre la primera hipótesis
específica y habiéndose obtenido un valor de significancia 0.0 siendo este menor
que el valor establecido 0.05, permite afirmar que, la aplicación del Lean
Manufacturing permite mejorar la eficacia en la empresa Creaciones Rosales.
Ante los resultados obtenidos en el procesamiento de datos sobre la segunda
hipótesis específica y habiéndose obtenido un valor de significancia 0.0 siendo
menor que el valor establecido 0.05, permite afirmar que, la aplicación del Lean
Manufacturing permite mejorar la eficiencia en la empresa Creaciones Rosales
Una vez realizado el procesamiento de los resultados para la contratación de la
hipótesis general, con un valor de significancia de 0.0 siendo menor que el valor
establecido 0.05, permite afirmar que, la aplicación del Lean Manufacturing
permite mejorar la productividad en la empresa Creaciones Rosales.
Del análisis de los resultados de las tres hipótesis se puede afirmar que si
aplicamos el Lean Manufacturing permite mejorar la eficacia y eficiencia, al ser
mejoradas ambas variables la productividad también se incrementa ya que las
tres variables guardan relación.
Por otro lado, si comparamos los resultados con los estudios que anteceden este
proyecto, se puede afirmar que los resultados que obtuvieron por la aplicación
del Lean Manufacturing les permitieron alcanzar resultados inmediatos en la
productividad, competitividad y rentabilidad, sin necesidad de inversiones en
maquinaria o tecnología. Además se comprobó que la interacción entre distintas
herramientas Lean se logra optimizar los tiempos disponibles en producción e
incrementando la eficiencia, lo que también es consistente con los datos
arrojados en este proyecto.
113
De estos resultados se desprende información que puede ser de utilidad para
otros investigadores que desean aplicar el Lean Manufacturing en su
organización, de tal modo que puedan promover el uso de las distintas
herramientas Lean que contribuyen a una mejor productividad y optimización de
los recursos, concediendo que las organizaciones sean más competitiva.
V. Conclusión
En base al análisis realizado del antes y después de la implementación de las
herramientas Lean Manufacturing, se llega a la conclusión de que la
implementación de las 5S, JIT (Justo a tiempo) y la estandarización, permitió
mejorar la eficacia y eficiencia en un 8% (Antes: 86% - Después: 94%) y en
consecuencia mejoro la productividad en un 14% (Antes: 74% - Después: 88%)
en la empresa creaciones rosales.
Asimismo permitió mejorar las entregas a tiempo (Índice del % On Time) en un
9% (Antes: 84% - Después: 93%) generando una mayor satisfacción a sus
clientes porque sus productos son entregados en el momento que lo requieren y
la cantidad que desea.
Adicionalmente, como se pudo observar durante el proyecto, la implementación
de las diferentes herramientas abarca y se interrelaciona con los otros. El éxito
se ve asegurado aplicando las herramientas va acompañado de la metodología
5S que permitió tener un ambiente de trabajo más limpio, ordenado y agradable.
Finalmente puedo concluir, que la aplicación del Lean Manufacturing proporciona
a la empresa una ventaja competitiva en flexibilidad y cumplimiento, que luego
se ve reflejado en un aumento en sus ventas y mayor utilidad por parte de la
empresa.
114
VI. Recomendación
Para la implementación del Lean Manufacturing se debe tener presente y claro,
que esta metodología se basa en la mejora continua, por lo tanto una
reevaluación constante es necesaria para mantener la filosofía a flote. Por tal
motivo se recomienda designar a una persona responsable, que mantenga el
control y seguimiento al desarrollo de estas.
Asimismo por medio de reuniones mensuales se debe realizar seguimiento de
los tiempos establecidos y de ser posible volver analizarlos porque siempre hay
una mejor manera para hacer las cosas.
También cabe resaltar que la capacitación es el primer contacto entre las
herramientas del Lean Manufacturing y los trabajadores, se recomienda no se
deje de realizar dichas capacitaciones y que la persona encargada de la ponencia
debe estar bastante preparada, ya que de ahí van a partir la motivación y el
involucramiento del personal.
Finalmente para que la implementación sea aún más efectiva la empresa debe
comunicar a los empleados cada meta que se va logrando, pero no sólo por los
objetivos alcanzados, sino por el beneficio que representa para toda la
organización y esto permitirá fortalecer la confianza, motivar y despertar en ellos
el deseo de aprender de lo que está resultando.
115
VII. Referencias
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0
121
Anexos
122
Anexo N°1: Ficha de recolección de datos después de la implementación - Eficacia
Fuente: Elaboración propia
123
Anexo N°2: Ficha de recolección de datos después de la implementación – Eficiencia
Fuente: Elaboración propia
124
Anexo N°3: Ficha de recolección de datos después de la implementación – % On time
Fuente: Elaboración propia
125
Anexo N°4: Ficha de recolección de datos después de la implementación – Tack Time
Fuente: Elaboración propia
126
Anexo N°5: Certificado de calibración de cronometro digital
127
Anexo N°6: Certificado de calibración de cronometro digital
128
Anexo N°7: Tabla de la determinación de lecturas necesarias para un nivel de
confianza de 95% y precisión de 5%
Fuente: Introducción al estudio del trabajo, Kanawaty G. (1996)
129
Anexo N°8: Tabla de suplementos por descanso porcentaje de los tiempos básicos.
Fuente: Introducción al estudio del trabajo, Kanawaty G. (1996)
130
Anexo N°9: Constancia de recolección de datos emitida por la empresa Creaciones
Rosales
131
Anexo N°10: Certificado de validez del instrumento que mide la variable independiente y dependiente.
132
Anexo N°11: Certificado de validez del instrumento que mide la variable independiente y dependiente.
133
Anexo N°12: Certificado de validez del instrumento que mide la variable independiente y dependiente.
134