Relatório técnico

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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Agenor dos Santos Britto

Edmarcio dos Santos Cidreira

Elisson Rainer Santos Maciel

Janina Pereira Pontes

Felipe da Silva Mascarenhas

Marcelo Santos Conceição

Manutenção da esteira e motoredutor no

Laboratório de manutenção mecânica

Alagoinhas

2023
Agenor dos Santos Britto

Edmarcio dos Santos Cidreira

Elisson Rainer Santos Maciel

Janina Pereira Pontes

Felipe da Silva Mascarenhas

Marcelo Santos Conceição

Manutenção da esteira e motoredutor

Docente: Jailson Júnior

Alagoinhas

2023
RESUMO

Com o objetivo de avaliar e fazer a manutenção da esteira e do conjunto


motoredutor, esse relatório foi elaborado com o intuído de indicar os principais
problemas encontrados no conjunto, mostrando quais seriam as técnicas práticas
de manutenção que poderiam ser utilizadas para fazer com que o sistema tivesse
mais vida útil.
1. INTRODUÇÃO
Com o intuito de resolver um problema detectado na esteira e no conjunto
motoredutor, se fez necessário elaborar um plano de manutenção para um
segmento do conjunto onde o mesmo parou de funcionar de forma repentina.
Por meio de uma inspeção visual, buscou os principais causadores de seu
mau funcionamento, e quais seriam os principais tipos de manutenção que
poderiam ser usados na manutenção do conjunto.

1.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO


1.1.1 MANUTENÇÃO PREDITIVA
Esse tipo de manutenção possui o objetivo principal de antecipar e
encontrar a causa raiz de problemas em maquinas e equipamentos
com auxílio de ferramentas especiais para cada situação.

1.1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA


Pode ser definida como o reparo de um equipamento após alguma
inconsistência ou falha, podendo ser uma manutenção planejada ou
não, no caso da não planejada, o custo para faze-la é mais
elevado.

1.1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA


É uma ação planejada e sistemática de revisão, controle e
monitoramento das máquinas e equipamentos. Por ser planejada, o
custo de operação desse tipo de manutenção é relativamente
inferior ao da Manutenção Corretiva.
2. OBJETIVOS
Como já identificado no início desse estudo de caso, busca-se resolver os
problemas identificados por meio de técnicas de manutenção e análise e
assim reduzir o consumo de energias, perdas por paradas e também reduzir
os gastos com Manutenções Corretivas não Planejadas. Dando assim um
melhor planejamento e criando uma checklist para que qualquer operador ou
equipe de manutenção possa identificar uma possível falha no futuro e assim
possa planejar uma parada de modo que a manutenção não entre em conflito
com a produção.

3. DESENVOLVIMENTO
No dia 10 de agosto de 2023, fomos acionados pelo cliente Thiago Luiz no
laboratório de manutenção mecânica do Senai Alagoinhas, onde o mesmo
nos disse que o motor do conjunto motor bomba tinha parado de funcionar de
forma repentina então, abrimos uma ordem de serviço 02 para identificarmos
quais seriam os principais problemas causadores desta parada repentina até
então, o motor estava com o eixo travado e empenado. Após abrimos a
tampa do recalque do rotor, identificamos os principais defeitos sendo eles:
Tampa do rolamento quebrada, eixo empenado, falta de parafusos de aperto,
falta de lubrificante nos eixos, nos rolamentos, desalinhamento, carcaça
folgada, oxidação da carcaça, oxidação dos parafusos e rosca do rotor
fechado com desgaste. Após encontrarmos todos os defeitos, começamos
assim a realizar a manutenção onde, fizemos a remoção da ferrugem de
todos os pontos que apresentavam e também a lubrificação com óleo e graxa
dos pontos que se faziam necessário como em todos os roletes e nos
mancais, além também das rodas dentadas e a corrente. Foi feita uma
vistoria na caixa de alimentação que não apresenta nenhuma avaria. Foi feito
o tracionamento adequado da corrente e também dos roletes. Foi realizado
apertos nos pontos com folgas para reduzir os esforços e desgastes dos
eixos e outros pontos suscetíveis ao desgaste. Após tudo isso, partimos para
a manutenção do motoredutor, onde por sua vez o desmontamos o redutor e
o colocando na mesa para abrirmos, logo detectamos pontos de ferrugem no
redutor, falta de óleo lubrificante na parte interna do redutor onde tem como
função lubrificar a engrenagem helicoidal e o parafuso sem fim. As peças
internas como a engrenagem e o parafuso sem fim, estavam todos em ótimas
condições, neste caso fizemos a limpeza das peças internas, lavamos a
carcaça do redutor e remontamos. Como remontagem, acrescentamos o óleo
lubrificante dentro da carcaça do redutor onde o mesmo foi fechado E logo
depois remontado embaixo da esteira junto ao motor elétrico.

3.1 ferramentas utilizadas


4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa foi elaborada e baseada num profundo estudo de caso
realizado com o auxilio do nosso orientador. No decorrer do processo de
pesquisa no estudo de caso, se mostrou fundamental que durante a execução
da manutenção de um equipamento de importância central numa planta de
produção de uma empresa de panificação como essa, pois a sua quebra
pode resultar numa parada total do setor por tempo indeterminado, até que
seja solucionado essa anomalia.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA
https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/inter
na/7663
Seleção de um óleo apropriado | SKF | SKF
Rolamentos montados e caixas de mancal | SKF | SKF
Tipos de Manutenção de acordo com a NBR 5462 | ENGETELES
Análise de Vibração: Guia Completo [2022] - TRACTIAN
Graxas conceitos e aplicações - Blog Manutenção em Foco (manutencaoemfoco.com.br)

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