1731497504506+sem15 E Sem16 - P3 - Artigo - SixSigma - IndProdsHospital - 2024-2
1731497504506+sem15 E Sem16 - P3 - Artigo - SixSigma - IndProdsHospital - 2024-2
1731497504506+sem15 E Sem16 - P3 - Artigo - SixSigma - IndProdsHospital - 2024-2
2
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
1. INTRODUÇÃO
O cenário atual da economia global demonstra uma recessão causada pela crise na
saúde pública proveniente da pandemia gerada pelo COVID-19. Diversas organizações ao
redor do mundo estão sendo impactadas pelas medidas de prevenção social para conter a
proliferação do vírus (OPAS, 2020).
Dessa forma, empresas de diversos segmentos reduziram sua capacidade de fornecer
bens ou serviços, uma vez que, toda a cadeia de suprimentos e os recursos humanos foram
impactados pelas medidas de contenção e, também, pela alta taxa de contaminação,
principalmente de países como China e EUA que sustentam hoje detém das maiores fatias dos
mercados globais (ABBERGER et al, 2020).
A pandemia acionou gatilhos de desperdícios antigos em diversas operações como
excesso de estoques, desbalanceamento de linha, processamentos demasiados, máquinas e
ferramentas com baixa produtividade, altas taxas de retrabalho e pequenas paradas de
produção que, ao serem somadas, geram grandes perdas de produtividade (NASCIMENTO,
2019).
Ao considerar esses gatilhos, a falta de abastecimento, a redução no consumo de
produtos que não estão na base da pirâmide das necessidades humanas, as empresas estão
enfrentando três cenários distintos nessa pandemia: (i) a falência no curto/médio prazo; (ii) a
busca por sobrevivência no mercado através da inovação disruptiva e (iii) o aumento
demasiado da demanda para equipamentos relacionados à saúde (PICCHI, 2020).
Diante deste cenário, a abordagem de gestão empregada pelo Lean Manufacturing
associada aos métodos estatísticos do Six Sigma estão promovendo soluções enxutas para
diversos segmentos do mercado. Em conjunto, o Lean Six Sigma promove velocidade aos
processos, eliminando desperdícios, e redução da variabilidade das principais atividades,
através de métodos estatísticos de controle (WERKEMA, 2016; NASCIMENTO, 2019).
1.1 OBJETIVO
3
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Lean também possui outras denominações como o Lean Production, Lean Interprise
e o Lean Thinking. O Lean Thinking é conhecido como o Pensamento Enxuto no Brasil e seu
maior objetivo máximar o valor para o cliente através de um fluxo de valor, sem desperdícios,
visando a perfeição na operção. O Lean Thinking é composto de 5 princípio: (i) entender o
que é valor para o cliente; (ii) mapear o fluxo de valor; (iii) estabelecer um fluxo contínuo
sem desperdícios; (iv) puxar a produção e, por fim, (v) buscar a perfeição na operação
(WERKEMA, 2016).
O termo Lean Seis Sigma, surgiu do anseio de unir as boas práticas de produção do
Lean com ferramentas técnicas e métodos utilizados no Seis Sigmas. A metodologia Seis
Sigmas é associada a ações que buscam melhoria para o processo com projetos, denominado
Projeto Seis Sigmas (WERKEMA, 2016).
A constituição de equipes para o desenvolvimento de projetos é um elemento da
infraestrutura do Seis Sigma, que contribui imensamente para o alcance das metas estratégicas
4
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
3. MÉTODOS DE PESQUISA
A pesquisa é classificada como exploratória uma vez que o estudo foca a redução de
desperdícios na linha de produtos hospitalares e aumento da capacidade produtiva para
atendimento da demanda proveniente da pandemia COVID-19. A natureza da pesquisa é
qualitativa e quantitativa, uma vez que os processos envolvidos e etapas são analisadas
quantitativamente. O método foi o estudo de caso, onde a investigação do problema foi feita e
as ações foram tomadas sobre o objeto de estudo (YIN, 2015).
Como estratégia de pesquisa propriedade industrial transformadora de plástico.
Escolheu-se por plano de ação que segue a sequência das etapas do ciclo DMAIC. A tabela 1
demostra como são as etapas do procedimento metodológico.
Etapas Ações
Define D1 - Definição do problema;
(definir) D2 - Definição da meta.
M1 - Definição dos critérios de estratificação;
M2 - Levantamento dos dados para estratificação;
Mensure
M3 - Análise de estratificação;
(medir)
M4 - Análise de variação dos focos;
M5 - Definição de metas específicas;
A1 - Levantamento de causas;
Analyze
A2 - Priorização das causas;
(analisar)
A3 - Definição das causas fundamentais a serem tratadas no improve.
I1 - Levantamento das soluções para cada causa;
Improve I2 - Priorização das soluções (se houver mais de uma solução para a mesma causa);
(melhorar) I3 - Plano de ação 5W2H;
I4 - Implantação das ações e acompanhamento.
Control C1 - Verificação do alcance da meta do projeto;
(controlar) C2 - Reflexão sobre o aprendizado e recomendações.
Em princípio, será abordada cada etapa do DMAIC, do detalhamento do problema em
seu estado atual considerando as condições da nova demanda. Após isso, será mostrado, já na
parte do improve, um levantamento das soluções e o respectivo estado futuro.
4. ESTUDO DE CASO
5
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
bilhoes por ano. Este estudo de caso apresentará um projeto desenvolvido para aumentar a
capacidade produtiva da linha de fabricação de tubos de extensão hospitalares.
No início de mês de março de 2020 a empresa em estudo teve sua demanda aumentada
em 137%, conforme a comparação do Demonstrativo de saída com o Demonstrativo de
produção representado no gráfico 1 abaixo:
6
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Posicionar
Pegar Colar Enrolar Pegar Abrir Mover até
tubo na Selar
tubo conectores tubo embalagem embalagem seladora
embalagem
Receber Transferir para
componentes o setor de
embalagem final
7
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
A baixa capacidade produtiva pode ter fontes diversas, então para um melhor
entendimento de todos os meios que possam atrapalhar na montagem da Extensão Hospitalar
CC 5,6mm x 3,0m, os responsáveis elaboraram com base no dia a dia do processo a árvore de
desdobramento uma ferramenta simples que auxilia na identificação das formas de estratificar
o problema.
8
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Produtividade baixa
Causas
Processo produtivo
Defeitos estéticos secundárias
não funcional
9
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Por conta do gráfico de Pareto apresentado acima pode se perceber que a solda ruim e
o componente amassado são responsáveis pelos 20% das causas do problema.
Na análise da causa raiz do foco 1 que são os retrabalhos, os tomadores de decisão
escolheram pela a utilização do método dos cinco porquês, pois ao fazer a pergunta 5 vezes ou
até menos, normalmente se consegue chegar à essência do problema e compreender sua causa
raiz. Conforme demonstra a figura 5.
Com isso, foi levantado o seguinte questionamento aos colaboradores responsáveis
pelo retrabalho do setor: “Foi percebido que a embalagem primaria apresenta defeito como o
problema na solda, e que os componentes retornam amassados. Porque"?
5 PORQUÊS
Processo: Extensão Hospitalar
Causa 1:
Solda Ruim Causa Raiz
Porque?
As respostas foram unanimes dos 6 colaboradores que montam e dos dois que selam.
Na causa 1, chegou-se à essência da causa raiz de que o pistão da seladora não está conforme
para o processo, pois ele queima a solda. Demonstrado na figura 6.
10
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Notou-se que quando os colaboradores vão selar, viram a parte traseira da embalagem
que é feita de papel e selam, impedindo de ver qualquer tipo de inconformidade no produto e
causando bolhas na solda por soldar torto, com ar etc.
Com isso o processo surgiu o questionamento de “o porquê não selar virado com o
plástico para cima”. A resposta foi que o pistão na seladora está configurado para selar na
parte de papel, fazendo com que o calor passe pelo papel para depois derreta o plástico e, por
fim, selar a embalagem. Com isto, o tempo de ciclo deste processo chega a 2,5 segundos.
Na causa 2, chegou-se à essência de que a embalagem utilizada na montagem na
extensão de 3 metros é a mesma utilizada na de 2 metros, medindo 25cm x 25cm por conta
disso gera dificuldade na montagem aumentando o tempo de processamento.
De modo após identificação das causas potenciais foi realizada um novo brainstorming
para determinar as soluções. Representado na tabela 3 abaixo.
Como pode observar as soluções foram breves e precisas para solucionar o problema
em questão. Após propor as soluções para as duas causas em questão, foi realizada um plano
de ação baseado na ferramenta 5W2H, e seus responsáveis, prazos definidos de acordo com a
autonomia e conhecimento da ação em questão para alcance dos objetivos.
11
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Com as realizações das soluções propostas para as causas potenciais que impedem o
aumento da produtividade da Extensão Hospitalar CC 5,6mm x 3,0m. Pode se notar um maior
desempenho do processo.
A primeira solução realizada foi a troca do pistão da seladora, foi retirada e medida
pelo setor de manutenção e solicitado um serviço a um prestador de serviço, para que trocasse
o pistão da seladora, com a autorização do setor da qualidade alegando que no final do ano
seriam calibradas novamente, a primeira seladora foi modificada e testada e não apresentou
nenhum problema aparente no produto, após alteração de uma para teste as demais foram
trocadas, não somente do processo de montagem da Extensão Hospitalar mas, de todo o setor
de montagem da fábrica, por ser mais fácil, pratico, rápido e útil para o processo. O tempo de
selagem com o pistão na parte de baixo era de 2,4 segundos com a alteração caiu para 1,8
segundos impactando diretamente no tempo de processamento do produto.
A segunda solução realizada, foi a embalagem primária permitindo que o colaborador,
tenha um maior manuseio no processo de colocar a Extensão na embalagem, uma alteração
pequena, mas que gerou redução no custo de produção do produto em questão. Embalagem
media 25cm x 25cm, foi solicitado ao Marketing da empresa que aumentasse a embalagem
ficando com 25cm x 28cm.
Devido as soluções implementadas, no processo de montagem Extensão Hospitalar os
responsáveis pelo projeto de melhoria, mediram novamente a produtividade do processo em
questão e compararam com os meses anteriores. Conforme demostra gráfico 4 abaixo.
12
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
Com base nas informações no mês de maio, pode se observar que trocar a embalagem,
diminuir o tempo e aumentar a qualidade da selagem, fizeram com que o processo alcançasse
88% da meta estabelecida pela gerência de produtividade de 163 homem/hora.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, foi concluído a necessidade da empresa estuda, analisar seus processos
de forma contínua, visando eliminar desperdícios, assim aumentando o grau de confiabilidade
de seus clientes e consumidores.
Foi proposto uma metodologia de melhoria baseado no ciclo DMAIC de melhoria
continua, o qual permitiu, de forma simples e consistente, medir a eficácia do processo em
questão, analisar as oportunidades de melhoria que estavam impossibilitando o aumento do
desempenho do processo produtivo, propor melhorias para reduzir o tempo de processamento
do produto. Devido ao cenário vivido pela indústria de instrumentos hospitalares o método foi
essencial para entender o processo com um todo.
A indústria em estudo possuía um processo de certa forma simples, mas cheios de
desperdícios na qual o impediam de maximizar seu processo, não havendo a necessidade de
tirar colaboradores de outro setor para colaborar na montagem do produto em questão,
mexendo em todo o custo referente ao processo.
A produção deste trabalho foi de suma importância para ampliar os modelos de
melhoria para a indústria, mais precisamente para o setor de montagem, tornando-se tendência
e influência para diversos setores
No entanto o maior desafio, foi adequar a metodologia DMAIC no processo por não
haver uma cultura na indústria de projetos analisados e depois implementados, costumando
ser na maioria das vezes tentativa e erro. No entanto, ao estudar o processo, foi possível
aplicar o método para avaliar a capacidade produtiva das Extensões Hospitalares, com base
nos retrabalhos e no estudo de tempo e movimentos.
REFERÊNCIAS
ABBERGER, et al . The Global Economic Barometers: Composite indicators for the world
economy. 2020. Disponível em: <https://www.research-
collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/401651/KOFWorkingPaper471GlobalEcon
omicBarometers.pdf?sequence=1&isAllowed=y> acessado em: 20/07/2020
13
XXVII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Economia Circular e Suas Interfaces Com A Engenharia De Produção
Bauru, SP, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2020
NASCIMENTO, Leandro Alves. Utilizando o pensamento enxuto para reduzir o lead time
total do processo de separação de insumos numa indústria de botijões p-13 no Rio de
Janeiro. XV CNEG – Congresso Nacional de Excelência em Gestão & VI INOVARSE, Rio
de Janeiro, 2019.
OPAS, Governo do Mato Grosso do Sul e OPAS elabora plano de ajuste de medidas não
farmacológicas no estado. Disponível em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6197:governo-
do-mato-grosso-do-sul-e-opas-elaboram-plano-de-ajuste-de-medidas-nao-farmacologicas-no-
estado&Itemid=812 Acessado em: 20/07/2020.
PICCHI, F. A. Três níveis em que a gestão pode ajudar a enfrentar o coronavírus. Lean
Institute Brasil, 2020. Disponível em < https://www.lean.org.br/colunas/611/tres-niveis-em-
que-a-gestao-pode-ajudar-a-enfrentar-o-coronavirus.aspx> Acessado em: 09/07/2020.
14