Final PDF
Final PDF
Final PDF
et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie
Pour l’obtention du
Sujet :
Entreprise d’accueil :
Soutenu le 10/06/13
Pour l’obtention du
Sujet :
Entreprise d’accueil :
Soutenu le 10/06/13
A ma chère Mère
A toute ma famille
Je dédie ce travail
REMERCIEMENTS
à ma formation d’ingénieur.
de mon travail et pour le temps qu’il m’a réservé, malgré ses charges
académiques et personnelles.
d’être l’examinateur.
Introduction générale
C'est dans ce cadre que j’ai fais ce projet de fin d'études intitulé : « Réduction
de rebut dans la chaine de production des capteurs de pression » passant par une
démarche d’amélioration connue sous le nom de la méthode Six SIGMA afin de
réduire les pertes de 2,5% à 1,5%. Le travail effectué est illustré par ce rapport qui
s’articule autour de 3 chapitres.
1
Introduction générale 2013
Une fois les causes de la non performance sont déterminées, des solutions
seront proposées et mises en place pour les remédier et atteindre l’objectif du travail
effectué. Le contrôle des actions réalisées sera nécessaire à la fin de notre projet.
2
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique
3
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
1. Introduction
Tout au long de ce chapitre, nous présenterons la société Marquardt
Mécatronique Tunisie MMT, ces clients et les différentes sections qu’elle possède.
Ainsi nous allons décrire notre chaine de production et le produit qui est le sujet de
projet.
Starmix
Karcher
Viessmann
Vorwerk
2.3. Organigramme
L’organigramme de la société Marquardt Mécatronique Tunisie MMT est illustré
dans la figure 2 et l’organigramme de la section où j’ai effectué mon stage et qui est
représenté dans la figure 3
6
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
Geschäftsführung
(S-TU)
Noureddine Yakoubi
Qualitäts-
management Assistentin
(MQM-TU) Carolin Ghorbal
Jihen Krichen
Supply Chain
Operations
(LS-TU)
(SO-TU) Mounir Benyoussef
Noureddine Yakoubi
Finanzen
(CF-TU)
Houssem Kraiem
Produktion Produktion Produktion Produktion Betriebsmittel Qualitätstechnik PEP
Automotive Switches/Sensors Powertools Electronics Personalwesen
(AOM-TU) (SOM1-TU) (SOM2-TU) (SOM3-TU) (SOE-TU) (SQ-TU) (SP-TU)
Lassaad Kaaniche Hatem Khelif Moez Boujelben Mohamed Rabah Hamza Hdeidi Jihen Krichen Haizem Ben Salah (CH-TU)
Hatem Ismail
IT
(CI-TU)
Kaies Chaouch
7
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
3. Description du capteur
Dans cette partie nous allons décrire le capteur et son mode d’installation chez
le client. Nous allons aussi définir ses propriétés, ses composants et son processus
de fabrication.
8
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
3.2. Propriété
Son concept développé par Marquardt possède des propriétés de base tel que :
Capteur de pression à sortie analogique
Etendu de mesure : de 0 à 4.5 bar
L’ajustage et le calibrage complètement automatique à 100%.
Convenable pour mesurer la pression des liquides
Robuste et de simple structure
Etendu de mesure linéaire
9
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
3.3.2. Capot
Le capot est du matériau Grivory HTV, il possède les mêmes caractéristiques
que le corps. [B2]
Figure 8 Le capot du
capteur
3.3.3. Membrane
La membrane est en EPDM (éthylène-propylènediène-terpolymère). C’est un
élastomère (caoutchouc synthétique obtenu par polymérisation) qui offre une très
grande élasticité (400%). Elle reste tout à fait malléable et garde ses propriétés
mécaniques jusqu’à -45°c. Sa longévité est garantie pendant 20 ans. [B2]
3.3.4. Poussoir
Le poussoir est en plastique «Ultradur B 4520 ». Ce matériau possède une
viscosité moyenne. [B2]
3.3.5. Ressort
Le ressort utilisé de désignation EN 10270-3-1 4310 est en acier résistant à la
corrosion. Il est utilisé pour une gamme de température de -100 à 270 °C. Il présente
une section d'application importante tout en ayant une bonne résistance à la
température et à la corrosion. Son module de Young est égal à 190000 et G le
10
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
3.3.6. Aimant
L’aimant utilisé est en alliage de néodymer fer bore (NdFeB). La performance
des aimants en NdFeB est fortement liée à leurs températures de fonctionnement.
[B2]
3.3.7. Module électronique ASIC
Ce module est constitué principalement de deux condensateurs, CBYPASS
(100nF) et CL (1nF), et d’un capteur programmable linéaire à Effet Hall.
11
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
Paramètres
La tension d’offset, la sensibilité, le coefficient de la sensibilité de la température
et le verrouillage sont des paramètres choisis pendant l’ajustage.
Vout(Q) (tension d’offset): la tension de sortie à champ magnétique nul.
Sens (sensibilité) : la sensibilité du capteur à effet hall.
TCSens (coefficient de la sensibilité de la température) : la sensibilité du
capteur augmente en respectant le TCSens.
Lock (verrouillage) : empêche la modification des paramètres déjà
programmés.[B2]
Configuration
Le capteur à Effet Hall est utilisé en configuration horizontale.
Champ magnétique (G)
D(mm)
Le capteur alimenté par 5V DC, l’aimant placé en face du capteur à Effet Hall, la
tension de sortie augmente avec l’augmentation du champ magnétique prévenant du
pôle sud de l’aimant, en s’approchant de 3,5V.
Trois positions dans lesquelles le champ magnétique est nul peuvent se
manifester:
Avant que l’aimant soit assez proche pour que le champ magnétique ne soit
détectable par le capteur.
Une fois l’axe entre les deux pôles est superposé avec le centre du capteur
HALL.
Une fois l’aimant dépasse le capteur et il y aura plus de champ magnétique
discernable par le capteur.[B3]
12
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
Vout
(V)
Champ magnétique
(G)
A pression nulle, l’objectif de l’ajustage est de chercher une valeur pour Vout
(offset) avec laquelle la tension de sortie est égale à la tension demandée dans les
spécifiques. Le déplacement du pôle sud de l’aimant augmente la valeur de la
tension de sortie.
13
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
Opérateur/Exigences client/Commande
Composants Programme
Pré-assembler le
capteur
A1
Poste de pré-
assemblage Monter le
capteur
A2
Poste de
Ajuster et calibrer
montageZ final
le capteur
A3
Poste de contrôle
Contrôler le capteur Rebut
Rombach
manuellement
A4
Capteur
Poste de contrôle assemblé et
programmé
manuel
A0
14
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
15
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
16
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
17
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
méthode des moindres carrés pondérés. Puis une différence entre les deux
courbes permet de définir le gain adéquat.
18
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
La caractéristique idéale :
C’est un test de vérification de la conformité des capteurs qui ont été déjà
contrôlés et marqués dans le poste de contrôle Rombach. Il permet de mesurer la
tension de sortie à 0 bar et 2.5 bar et d’éliminer les capteurs qui ont une tension de
sortie hors tolérance. Le poste de contrôle est introduit récemment dans la chaine de
production suite à une réclamation client. Les pièces réclamées sont hors tolérance à
0 bar et 2,5 bar.
5. Problématique du projet
Ce projet de fin d’études consiste d’une part à étudier le capteur de pression,
son principe de fonctionnement, le processus de fabrication, ainsi que la maitrise de
l’ajustage et du calibrage du capteur. D’autre part relever les différents modes de
défaillance et étudier les causes des défauts pour trouver des solutions afin d’éviter
qu’elles se reproduisent. C’est dans ce but que nous allons utiliser la démarche Six
SIGMA qui nous guidera à mieux gérer notre projet.
Les éléments d’entrée et de sortie de la chaine de production des capteurs de
pression sont présentés dans la figure 25.
19
Chapitre 1 Contexte du projet et problématique 2013
Entrées
Composants Processus de Sorties
Main fabrication Produit fini
d'oeuvre des capteurs Objectif
de pression qualité
Exigences
client
La mauvaise qualité des produits peut avoir des conséquences sur la gestion de
l’entreprise comme les plaintes de la clientèle, déclin de l’efficience et augmentation
du coût du non qualité. Cette mauvaise qualité reste inexplicable puisque l’origine
n’est pas connue. Le taux de rebut élevé et le temps d’arrêt de production lié à la
chaine de production des capteurs de pression sont des problèmes majoritaires pour
l’entreprise.
En utilisant la démarche Six Sigma et les outils de la qualité tels que le
diagramme 5 M, le diagramme Pareto, les tests de comparaison nous avons essayé
tout au long de l’élaboration de ce projet de mettre des actions correctives et
préventives qui vont servir à maitriser le processus de fabrication ainsi que le produit.
Cependant, l’objectif de ce projet sera la réduction du taux de rebut de 2.5% à 1.5%.
6. Conclusion
Nous avons présenté dans ce premier chapitre la société d’accueil Marquardt
Mécatronique Tunisie MMT, ses différentes sections, les produits et leurs clients
ainsi que l’organisation dans cette entreprise. Aussi nous avons présenté la chaine
de production des capteurs de pression qui est le sujet de notre travail.
20
Chapitre 2 Méthode de travail et étude de l’existant
21
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
1. Introduction
Dans ce chapitre, nous allons décrire la démarche Six SIGMA et ses différentes
étapes et nous allons présenter les deux premières phases de cette méthode la
phase « Définir » et « Mesurer » afin de définir le cadre du projet et de mesurer les
performances actuelles de notre processus.
3. La phase « Définir »
3.1. Introduction
Dans cette étape, on va mener un travail de compréhension visant à connaître
notre processus et de cerner les limites du projet. La définition du problème et le
calcul des gains attendus du projet sont les premières étapes de cette phase.
22
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
Contrôle Mauvaise
Marquardt Déchet
visuel
Verwaltungs Poussoir
-GmbH
Bonne
Corps
Marquardt
Verwaltungs 1 er Bonne
Capot Contrôle
-GmbH
Mauvaise
Freudenberg
Sealing 2 éme Mauvaise
Membran Rebut
Technologies Contrôle
e
Bonne
Bonne
24
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
Umanuelle Autre
Défaut 7 49 8 47 9 48 21 43 11 14 45
hors tolérance défaut
Quantité cumulée 648 1 162 1 462 1 708 1 867 1 983 2 073 2 143 2 191 2 228 2 251 2 255 2 259
%cumulé 29% 51% 65% 76% 83% 88% 92% 95% 97% 99% 100% 100% 100%
On remarque bien que les défauts de type tension de sortie hors tolérance dans
le poste manuel et dans le poste de contrôle Rombach (défauts 7 et 8) ainsi que le
défaut 49 sont les défauts qui causes 80% de rebut. Par conséquent notre projet va
s’orienter sur la réduction des causes en engendrant afin de diminuer la quantité de
rebut de 2.5% à 1.5%.
25
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
100 000
2066.210x (KGR 841) ABC-Analyse
L
90 000
Coût de rebut = 67.828 dinars
80 000 8:Tension au dessus de tolérance
43: Pas de continuité au niveau de la courbe du gain
45: Le capteur ne se laisse pas programmé
70 000 47: Il y a une différence entre ce qu’on a voulu écrire et ce qu’on a écrit dans l’ASIC
101/18: Interrupteur hors tolerance
119/14: Module endommagé
60 000
Valeur en PPM
50 000 49207
Objectif = 22.000 ppm
41871
40 000
36003
33681
30 000
24876 25034
23194
20 000 20279 20081 19757 18822 19932
17134 17364
10 000
0
A- --- 43 43 43 45 45 45 45 45 8 8 8 8 ---
defauts
B- --- 45 45 45 43 8 8 8 8 45 45 45 101/18 ---
defauts
C-defauts --- 119/14 8 8 8 47 101/18 101/18 101/18 48 101/18 101/18 45 ---
N/Mois --- 154 104 80 827 57 199 119 513 184 339 113 434 98 342 68 131 107 311 132 704 93 947 86 607 1 296
458
Mois
Mois Moy 1-2012 2-2012 3-2012 4-2012 5-2012 6-2012 7-2012 8-2012 9-2012 10- 11- 12- Moy
2011 2012 2012 2012 2012
A-defauts B-defauts C-defauts I-total ppm Série5
26
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
Projet Six Sigma: Réduction du taux de rebut dans la chaine de production des capteurs de
pression en utilisant la méthode Six Sigma
Date de lancement : 17/02/2013
Membres d'équipe
Equipe du projet
Nom Fonction
Champion Karoui Nacer Responsable Qualité
Master Black Belt Fehri Mariem Ingénieur Qualité
Black Belt Baklouti Ines Stagiaire
Green Belt Koubaa Mohamed Anis Ingénieur
Elghoul Taher Ingénieur Méthode
Nagazi Said Technicien Maintenance
Khalfi Touhami Chef de ligne
Description du projet
Process à améliorer Il s'agit de réduire le taux des pièces rebutées dans la chaine de
production des capteurs de pression et de déterminer les
variables qui influencent la sortie du capteur afin de bien maitriser
le processus de production et faire les actions nécessaire pour
l’améliorer.
27
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
28
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
4. La phase « Mesurer »
4.1. Introduction
Nous allons mettre en place un moyen permettant de mesurer la performance
du processus et ainsi nous allons réaliser une compagne de mesures afin de pouvoir
établir des relations entre les entrées et les sorties du processus.
29
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
31
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
32
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
Pour estimer l’écart type long terme nous avons relevé 25 échantillons de 5
pièces dans le cycle de production continu où les mesures sont faites dans des
conditions normales et habituelles du contrôle.
Nous avons trouvé, d’après le rapport de capabilité procédé situés dans
l’annexe A, que notre processus n’est pas capable pour les pressions 0 bar, 0,5 bar
et 2,5 bar. L’amélioration de la performance de notre processus de production doit
êtres établi dans la phase « Améliorer ».
LSL USL
P rocess Data Within
LS L 0 Ov erall
Target *
USL 2,5 P otential (Within) C apability
S ample M ean 2,41385 Cp 0,45
S ample N 13 C P L 0,86
S tDev (Within) 0,932248 C P U 0,03
S tDev (O v erall) 0,932248 C pk 0,03
O v erall C apability
Pp 0,45
PPL 0,86
PPU 0,03
P pk 0,03
C pm *
0 1 2 3 4
O bserv ed P erformance E xp. Within P erformance E xp. O v erall P erformance
P P M < LS L 0,00 PPM < LS L 4808,93 P P M < LS L 4808,93
P P M > U S L 461538,46 PPM > U S L 463184,11 P P M > U S L 463184,11
P P M Total 461538,46 PPM Total 467993,04 P P M Total 467993,04
33
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
L’étude de capabilité montre que notre processus est non capable, l’indice de
capabilité long terme Pp=0,86 est inférieur à 1. Ainsi notre processus est non centré
car l’indice de performance Ppk=0,3 est inférieur à 1,33.
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Taux de rebut 2,28 2,87 2,99 3,82 3,45 2,06 3,34 0,82 2,9 1,29 1,36 1,92 2,28
34
Chapitre 2 : Méthode de travail et étude de l’existant 2013
3,6
_
2,4 X=2,414
1,2
0,0
LC L=-0,197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O bser vation
U C L=3,207
3
M oving Range
__
1 M R=0,982
0 LC L=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O bser vation
La figure 32 montre que notre processus est stable sur la carte des valeurs
individuelles et la carte des étendues mobiles ne possède pas de points hors limites.
Donc d’après la carte de contrôle IMR établie pour 13 semaines des mois de
décembre, janvier et février, notre processus de fabrication est sous contrôle.
5. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté la démarche Six SIGMA et ces
différentes étapes. L’étude de la phase « Définir » nous a permis d’établir la charte
de projet et l’équipe de travail afin d’orienté le projet vers les causes racines
probables. Nous avons vérifié l’état actuel du processus en effectuant des mesures
qui nous apportent de nouvelles données. Ces données serviront à prendre les
décisions et les actions correctives nécessaires à l’évolution du processus.
35
Chapitre 3 Analyse et mise en place des actions
36
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
1. Introduction
Nous allons augmenter notre connaissance du processus afin de rechercher
les causes de défaillance et les variations du processus, et d’en dégager les causes
les plus critiques. La détermination des causes va nous permettre de proposer par la
suite des mesures spécifiques à chaque cause et des actions d’amélioration pour
éviter qu’elles se reproduisent.
Une réunion avec le groupe de travail constituée sera la première étape pour
établir une liste des causes de défaillance. Ces dernières sont liées à des éléments
maitrisés (ou contrôlables), des éléments liés à la procédure de travail et des
éléments non maitrisés.[N3]
37
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Recherche et
Etapes / Ecriture des Mesure de la courbe
écriture du gain et Calibrage
Paramètres paramètres initiaux initiale
de l'offset
Procédure Décalage des bits Le temps Influence de l'offset Mal
d’enregistrement des initial enregistrement
tensions n’est pas de la tension de
adéquat sortie
Mauvais choix du Mauvaise lecture de Mauvaise
registre la courbe initiale lecture des
Mauvaise lecture tensions
des bits
programmés
Les tensions de Mauvais guidage en Influence des Mouvement du
Contrôlable programmation sont translation du tensions à 0bar et module dans le
Critique hors tolérances poussoir dans le 2,5 bar corps
corps
Contrôlable Mauvais contact Mal encliquetage du Discontinuité de la Longueur
entre l'adaptateur et module courbe du gain initiale du
le produit ressort
Adaptateur n'assure Longueur du Tension du burn Mauvais
pas le bon transfert poussoir hors n’est pas adéquate guidage en
des données tolérance translation
entre poussoir
et corps
Longueur initiale du Les tensions de Mauvais
ressort hors tolérance clkLowLevel adaptateur
,ClkHightLevel,Writ
Aimant endommagé eLevel sont hors Pression des
tolérances pinces de
l'adaptateur
n'est pas réglée
Usure des
dents de
l'adaptateur
Bruit Présence du bruit au Présence du bruit Présence du
Vout au V out champ
magnétique
externe
Fissure du
Pression variable module
38
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Après avoir dégagé tous les paramètres qui peuvent influencer sur la qualité de
notre produit lors de l’ajustage et calibrage dans le poste de contrôle Rombach, nous
passons à l’étape de l’analyse de 5 M du notre process.
Trois diagrammes causes/effets ont été établis basés sur les 3 pourquoi afin
de remonter aux causes racines. Les résultats sont présentés ci-après, l’un des
diagrammes (figure 35) expose les causes relatives au défaut tension de sortie
manuelle hors tolérance, le diagramme (figure 36) regroupe les causes relatives au
défaut tension de sortie hors tolérances dans le poste Rombach (défaut 7 et 8) tandis
que l’autre diagramme (figure 37) regroupe les causes relatives aux défauts de
programmation 49.
39
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Joint endommagé
40
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Machine
Méthode Fuite de pression
Pression des pinces de l’adaptateur
au KELLER
exercée sur module Fuite aux orifices
du vérin
Joint endommagé
Force adaptateur
Temps de la lecture des Pente de la courbe non adéquate Variation de la pression
Tensions n’est pas adéquat hors tolérance d’entrée
KELLER non
Mauvaise lecture de la étalonné
tension de sortie
Pinces de l’adaptateur
Usure des dents Moteur mal
Position non centrées
de l’adaptateur commandé
du poussoir 6/ 12
Mauvaise mesure de Freinage du moteur
Mauvais choix de la valeur la courbe initiale
de l’offset Non centrage de
Mauvais contact entre
l’arbre moteur
l’adaptateur et module
Mauvais ajustage
de la courbe
Moteur ne fonctionne
Courbe du gain n’est Adaptateur est Non centrage de pas correctement
pas continue très avancé la tige du vérin
Mauvais choix de la valeur
du gain
Position de l’adaptateur par rapport au module
Défaut 7 et 8
Valeur du champ magnétique
Module hors
hors tolérance Usure de l’aimant
tolérance
Mauvais aimant
Mal encliquetage
du Module dans
le corps Dimension du poussoir Dimension hors tolérance
Température
Bavure sur le nez hors tolérance
d’encliquetage
Nez d’encliquetage Mal encliquetage de
hors tolérance l’aimant dans le poussoir
Bavure sur
Largeur du poussoir
le poussoir Présence du
hors tolérance Dimension de l’aimant Présence de bavure sur le poussoir qui champ magnétique
hors tolérance empêche l’insertion de l’aimant
Mauvais guidage
en translation
Figure 36 Défaut 7 et 8
41
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Soudure du fil
Module endommagé adaptateur
Usure du dents
Fil adaptateur long
des pinces
Présence du Mauvais fil adaptateur
poussière
Broche de connexion
Mauvais transfert
endommagé
des données
Temps d’enregistrement des
Bruit au niveau donnés n’est pas adéquat
de pin prog
Soudure du fil
adaptateur Mauvaise lecture de
Mauvais fil la courbe initiale
adaptateur
Pression d’entrée
n’est pas adéquate
Matière Machine
Figure 37 Défaut 49
42
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
43
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Les causes mises en relief en verts sont les plus importantes selon l’équipe de
travail. Un plan de surveillance est appliqué pour minimiser la variabilité des causes.
Seule l’étude des causes non maitrisés seront l’objectif de cette étape.
D’après l’historique des analyses, des améliorations sont introduites pour
minimiser le défaut 49 donc notre travail sera focalisé sur le défaut de la tension de
sortie hors tolérance vu qu’il engendre 70% de défaut et qu’il est le sujet de toutes
les réclamations clients.
44
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Surface ayant
des bavures
45
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Boite à Moustache de la variation de la tension à 0bar Boite à Moustache de la variation à 2,5 bar
0,06 0,030
0,025
0,05
0,020
0,04
Variation
0,015
Variation
0,03 0,010
0,005
0,02
0,000
0,01
Sans bavure Avec bavure
Sans bavure Avec bavure
Il y a une grande variation de la tension de sortie pour les capteurs ayant une
bavure dans le corps pour les deux pressions.
Cette bavure provoque un frottement entre le poussoir et le corps lors de la
translation, ce qui rend le mouvement de translation au début difficile et le poussoir
ne fait pas la course souhaitée. Après plusieurs cycles de translation du poussoir, le
frottement conduit à la diminution de la forme de la bavure. Par conséquent, le
mouvement de translation du poussoir devient plus libre ce qui augmente la tension
de sortie.
Action à planifier dans l’étape « Améliorer »
Pour une détection plus rapide de ce type de défaut dans le corps, on propose
d’utiliser un calibre de référence ayant des dimensions et une forme bien définies.
2éme cause: Bavure sur le poussoir
Lors d’un démontage et une analyse de pièces mauvaises retournées par le
client, la présence d’une bavure sur le poussoir est observée.
Cette bavure est présente dans toutes les empreintes du poussoir mais de
dimensions différentes.
Influence de la bavure du poussoir sur la tension de sortie
Un assemblage des capteurs ayant des poussoirs avec bavure avec des
corps avec bavure et des autres avec des corps sans bavure a été effectué. En
réalisant le même mode de mesure décrit précédemment, Nous avons obtenu le
tableau 10 qui indique la moyenne de la variation pour les 5 pièces mesurées.
46
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Etat de poussoir
Avec bavure Sans bavure
Variation à Variation à Variation à Variation à
0bar (V) 2,5bar (V) 0bar (V) 2,5bar (V)
Sans
0,023 0,004 0,017 0,001
bavure
Etat du corps
Avec
0,054 0,012 0,027 0,014
bavure
La présence des bavures sur le poussoir et dans le corps dans la même pièce
augmente la variation de la tension de sortie. Des mesures de la variation sont
effectuées pour les deux cas.
0,14
0,12
0,10
Variation
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Corps/ Poussoir Sans bavure Corps/ Poussoir Avec bavure
47
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
0,010
Variation
0,005
0,000
-0,005
Corps/ Poussoir Sans bavure Corps/ Poussoir Avec bavure
48
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
1 ére cause: Distance entre les deux centres de rayon est hors
tolérance
Une non-conformité dimensionnelle a été trouvée pour la distance entre les
deux centres des rayons dans le corps. La dimension est inférieure à la limite
minimale, elle provoque l’insertion inclinée du module ce qui engendre un contact
non adéquat entre le rayon du corps et celui du module.
Les rayons du corps et ceux du module mesurés ont une dimension dans
l’intervalle de tolérance. Et pour mieux analyser ce défaut, on a fait une différence
entre les rayons du corps et les rayons du module pour des pièces fixes et des
autres non fixes comme il est indiqué sur la figure 49. Nous avons trouvé le tableau
11.
Tableau XI Différence entre les rayons
Différence entre le rayon du
corps et le rayon du module
Module non fixe Module fixe
(Rc – Rm)
Les mesures obtenues indiquent que si le rayon du corps est plus grand que le
rayon du module, la fixation du module dans le corps est parfaite. Et dans le cas
contraire, le module sera incliné et mal fixé comme il est indiqué sur la figure 50.
49
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Action
Réclamation au fournisseur de la non-conformité du produit.
Les dimensions dans le corps sont très petites et très difficiles à mesurer donc
pour faciliter le contrôle de la conformité des pièces on va fabriquer un calibre de
référence. Ce calibre est un outil permettant la détection des pièces ayant une non-
conformité pourront causer le mouvement du module.
Le bon choix des dimensions du calibre est indispensable pour pouvoir détecter
la présence d’une non-conformité au niveau du corps. Dans l’étape « Améliorer », le
calibre de référence va être mieux expliqué.
50
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
52
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
C’est dans ce but que nous allons réduire les limites de contrôle dans le poste
manuel. L’identification des limites de surveillances pour les deux pressions 0 bar et
2,5 bar seront défini dans la phase « Améliorer ».
Action corrective
Afin d’éliminer cette cause de défaut, nous avons choisi de modéliser la
différence de mesure de la tension entre sa valeur mesurée instantanément après la
mise sous tension et sa valeur à la fin de la phase de stabilisation (soit après 40
secondes), en établissant une série de mesure pour pouvoir plus tard choisir un
modèle de ce phénomène, le paramétriser, et enfin le simuler. Cette simulation nous
servira plus tard dans la correction de la mesure. Nous avons programmé en utilisant
LabVIEW un programme, situé dans l’annexe C, qui permet de mesurer et modéliser
la chute de tension.
Le modèle choisi pour modéliser la chute de tension est U = A exp (B * t) + C.
A la suite de plusieurs mesures nous avons validé et déterminé les paramètres de
notre modèle. Le calcul de la tension de sortie en appliquant ce modèle va permettre
d’obtenir des mesures identiques à la tension mesurée manuellement.
Donc on va changer la routine de mesure à 0bar dans le poste Rombach de façon
qu’une estimation de la valeur de la tension à la phase de stabilisation prenne lieu.
53
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
54
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
55
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
56
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Suite à une réunion avec l’équipe de travail, nous avons mis d’accord sur la
procédure représenté dans la figure 62 qui permet de maitriser notre processus.
57
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
58
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
3.4.2. Réalisation
Le programme de réalisation de la décision de l’estimation de la tension de
sortie sur LabVIEW, est présenté dans la Figure 64.
*
Dans des phases avancées du travail, la valeur s’est avérée petite, et nous avons exigé une stabilité
plus importante, vu que ce phénomène n’est qu’une source d’erreur de plusieurs autres
59
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
(13) (12)
(11)
(1)
(10)
(9)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8)
Figure 65 Bloc diagramme du sous programme
60
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
(4) : Approx Depth : est le nombre des mesures qui seront prises en
considération pour l’estimation des paramètres du modèle. C’est cette profondeur
d’estimation qui va provoquer dans le cas réel de production un coût en terme temps
d’attente de prise de mesures.
(5) : approximateur moindres carrés Bisquare : l’algorithme consiste à effectuer
une approximation moindres carrés itérativement. A la première itération tous les
points ont des poids respectifs égaux, dans chaque prochaine itération, l’inverse de
la distance de chaque point à la dernière droite approximée devient le poids avec
lequel ce point entrera en considération dans l’approximation actuelle. Cette
méthode est la mieux adaptée pour négliger (ou mieux pour corriger) des erreurs de
mesure.
Figure66 Différence entre la méthode des moindres carrés et son application itérative Bisquare[N5]
61
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
(13) : Le Wave form Graph : nous a permis de tracer les deux courbes
mesurée et estimée. Cette visualisation nous a permis de mieux adapter les
paramètres du programme, afin d’avoir les meilleures résultats.
La valeur
limite de Cg
La courbe de la
variation de Cg
La courbe de
la variation
de la tension
estimée
62
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
63
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
Alimenter la
pièce
Modélisation et
validation du
modèle
Mesurer le
courant
Initialiser le
Diminuer la valeur capteur
mesurée d’un
offset qui est
variable par
rapport au temps Mesurer la
courbe initiale
Diminuer la valeur
mesurée d’un Recherche du
offset qui est gain et d’offset
variable par
rapport au temps
Calibrer le
capteur
64
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
est défini comme suit pour minimiser le temps de recherche et éviter des
combinaisons non correctes de ces paramètres.
B appartient [-0.2, -0.12]
65
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
4. La phase «Contrôler»
Cette phase consiste à contrôler l’efficacité des actions mise en place dans la
phase « Améliorer » en ajoutant des fiches d’enregistrement dans la chaine de
production et des cartes de pré-contrôle.
Nous avons effectué les cartes de contrôle des moyennes et des étendues pour
vérifier l’influence de l’amélioration sur la tension de sortie à partir d’un échantillon de
50 pièces qui est passé par le flux normal de la production et qui est contrôlé selon le
cycle normal de contrôle.
66
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
1,10
_
_
1,09 X=1,08976
1,08
1,07
LC L=1,06388
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample
0,100
U C L=0,0949
0,075
Sample Range
0,050 _
R=0,0449
0,025
0,000 LC L=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample
2,48
_
_
X=2,4684
2,46
2,44
LC L=2,43732
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample
U C L=0,1139
0,100
Sample Range
0,075
_
0,050 R=0,0539
0,025
0,000 LC L=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample
D’après la carte de contrôle pour la pression à 0 bar et 2,5 bar, notre processus
est capable de fabriquer un ensemble de pièces conformes.
67
Chapitre 3 : Analyse et mise en place des actions 2013
J
40 000
7: tension au dessous de tolérance
8tension au desuus de tolérance
35 000 49: Le capteur ne se laisse pas programmé
101/18: capteur hors tolerance
30 000
Valeur en PPM
25 000
23034
20 000 20092
18605
Objectif = 16.000 ppm 16582
16728
15 000 14417
12320
10 000
5 000
0
A- --- 101/18 101/18 49 49 49 --- --- --- --- --- --- --- ---
defauts
B- --- 7 49 101/18 8 8 --- --- --- --- --- --- --- ---
defauts
C-defauts --- 49 8 8 101/18 101/18 --- --- --- --- --- --- --- ---
N/Mois --- 119 203 117 014 133 987 130 381 106 816 --- --- --- --- --- --- --- 607 401
Mois
Mois Moy 1-2013 2-2013 3-2013 4-2013 5-2013 6-2013 7-2013 8-2013 9-2013 10-2013 11-2013 12-2013 Moy
2012 2013
A-defauts B-defauts C-defauts
5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons déterminé toutes les sources d’insatisfaction et
les prouvées statiquement à l’appui des tests d’hypothèses. Nous avons mis en
place des actions d’amélioration et des cartes de contrôle pour mettre sous contrôle
notre processus.
68
Conclusion générale 2013
Conclusion Générale
69
Conclusion générale 2013
En plus, nous avons mené une analyse en détail entre des deux postes de
contrôle (le poste contrôle manuel et le poste de contrôle automatique), nous avons
trouvé qu’il y a une différence entre leurs mesures qui représente 11% de l’intervalle
de tolérance. Cette dernière est liée au système de mesure, le phénomène de la
chute de tension de sortie du capteur à 0 bar n’est pas pris en considération dans le
poste de contrôle automatique. En effet, la méthode de mesure utilisée cause un
mauvais ajustage et calibrage des pièces et par la suite un contrôle non adéquat du
produit, ce qui provoque des réclamations du client.
Pour éliminer cette cause de défaillance, nous avons modélisé le phénomène
de la chute de tension. Cette modélisation a servi à élaborer un programme avec le
logiciel LabVIEW pour intervenir à des moments donnés dans le processus de
mesure Rombach afin de corriger la valeur mesurée.
Et nous avons fini par la mise en place des cartes de pré-contrôle de Shewhart
pour les deux pressions 0 bar et 2,5 bar. Nous avons attribué des limites de
surveillances inférieures aux limites du client. Ce qui permet la détection rapide de la
présence des causes assignables de dérèglement de notre processus et de lancer à
temps les actions correctives.
Et pour suivre notre processus, nous avons installé des fiches d’enregistrement
et des cartes de contrôle moyenne, étendue ( R). Ces actions d’améliorations ont
permis d’atteindre notre objectif et de réduire le taux de rebut jusqu’à 1,2% pour le
mois de mai.
En perspective, nous proposons d’automatiser le poste de contrôle manuel
toute en utilisant le nouveau programme de mesure réalisé dans ce projet. Cela
servira à améliorer la productivité de la chaîne de production et la qualité des
capteurs de pression en éliminant l’influence de l’opérateur pour le jugement des
pièces et d’arriver à un contrôle 200% automatisé.
70
BIBLIOGRAPHIE
NETOGRAPHIE
[N1] http://www.vaillant.fr/espace-professionnel-vaillant/produits-pros/chauffage-
individuel-gaz-pros/chaudieres-murales-gaz-pros/produkt_vaillant/atmotec-pro-
turbotec-pro-pros-product.html, 03-2013.
[N2] http://www.eurosixsigma.com/sixsigma/sigma_table.htm, 03-2013.
[N3] http://wayne.thelaunchpad.org/sites/wayne.thelaunchpad.org/files/process-
maps.pdf, 04-2013.
[N4] http://eduscol.education.fr/rnchimie/gen_chim/triboulet/06/applic_stat.pdf, 05-
2013.
[N5] http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/gmath/linear-fit/, 05-2013.
71
ANNEXES
72
ANNEXE A 2013
73
ANNEXE A 2013
74
ANNEXE A 2013
75
ANNEXE A 2013
76
ANNEXE A 2013
77
ANNEXE A 2013
78
ANNEXE A 2013
79
ANNEXE A 2013
80
ANNEXE B 2013
81
ANNEXE B 2013
U_2,5bar
U_0bar
Part Numéro de Empreinte U_0bar U_2,5bar manual Variation Variation
manual (après
Nr série du corps manual manual (après 10 @0bar @2,5bar
10 cycles)
cycles)
1 T31020934C 4 1,119 2,506 1,131 2,508 0,012 0,002
2 T31020933C 7 1,089 2,572 2,572 2,582 0,032 0,010
3 T31041216A 4 1,104 2,474 1,120 2,471 0,016 -0,003
4 T31041217A 4 1,127 2,501 1,143 2,503 0,016 0,002
5 T31041219A 4 1,163 2,505 1,172 2,506 0,009 0,001
82
ANNEXE B 2013
83
ANNEXE C 2013
84
ANNEXE C 2013
85
ANNEXE C 2013
86
ANNEXE C 2013
87
ANNEXE C 2013
88
ANNEXE C 2013
Calibre corps
Calibre module
89
ANNEXE D 2013
Programme de mesure
90
ANNEXE D 2013
91
ANNEXE D 2013
92
ANNEXE D 2013
93
ANNEXE D 2013
94
ANNEXE D 2013
95
ANNEXE D 2013
Différence Différence
Mesure EstimatedE Saturation Estimation
N° série Manuel Manuel/ Automate
automate ndValue Value Erreur
Estimation /Estimation
96
ANNEXE D 2013
97