S03 Aruiz 2021 02

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Sesión N° 03:

Normalización de las actividades de


producción

Alejandro Manuel Ruiz Lavado


Ingeniero Industrial

Copyright © 9/15/21 por TECSUP


Review
Problematización

¿Cómo determinamos cuantas actividades se


realizan en un proceso ?

¿ Existen actividades productivas e


improductivas en los procesos ?
Logro de la sesión

Al final de la sesión, los estudiantes analizan la


normalización de las actividades de producción, calculan
actividades productivas e improductivas, proponen
alternativas para reducir las actividades improductivas en
los ejercicios propuestos por el docente respecto al tema
tratado.
Motivación

https://www.youtube.com/watch?v=WsY5KpK4ISM
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Tostado de café
Grano de café

Planta de café

Tostado de café
Ejemplo: Proceso de Producción
de Café
ACTIVIDADES DE UN PROCESO

ACTIVIDAD SÍMBOLO DESCRIPCIÓN


OPERACIÓN Transforma intencionalmente ó
prepara para una transformación.
INSPECCIÓN Verifica, comprueba cumplimiento
de normas. (estándar)

TRANSPORTE Mueve, traslada entre dos puntos del


proceso.
Una parte no se puede procesar
DEMORA inmediatamente al llegar a la siguiente
estación de trabajo
Guarda, protege, mantiene contra
ALMACENAJE
movimientos no autorizados.
Operación/Inspección ocurren en forma
COMBINADA simultánea
ACTIVIDADES QUE INTERVIENEN EN UN
MÉTODO DE TRABAJO

Actividades Productivas

Operación Produce o realiza


Inspección Verifica o comprueba
Operación – Inspección

Actividades Improductivas

Transporte Mueve o traslado


Demora Retrasa
Almacenaje Guarda
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

X 100
ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS

X 100
Ejemplo:
• Un determinado método de trabajo presenta el
siguiente resumen de actividades:
Actividad Número Tiempo Total
• Operación 13 132’
• Inspección 6 46’
• Transporte 7 8’
• Demora 3 7’
• Almacenaje 2 0’

Calcular los respectivos % de actividades


productivas e improductivas
Solución:

% de Actividades Productivas
= ( 132’ + 46’ ) / ( 132’ + 46’ + 8’ + 7’ + 0’ )
= 178’ / 193’
= 92.2 %

% de Actividades Improductivas
= (8’ + 7’ + 0’ ) / ( 132’ + 46’ + 8’ + 7’ + 0’ )
= 15’ / 193’
= 7.8 %
Ejercicio

• Un determinado método de trabajo presenta el siguiente resumen de


actividades:

Actividad Número Tiempo Total


• Operación 16 158’
• Inspección 5 36’
• Transporte 6 12’
• Demora 4 9’

Determinar los respectivos % de actividades productivas e


improductivas
Solución:

% de Actividades Productivas
= ( 158’ + 36’ ) / ( 158’ + 36’ + 12’ + 9’)
= 194’ / 215’
= 0.9023  90.23%

% de Actividades Improductivas
= (12’ + 9’) / ( 158’ + 36’ + 12’ + 9’ )
= 21’ / 215’
= 0.0977.9.77 %
Ejercicio:

Identificar las siguientes actividades:


• Martillar ( )
• Mover material en vehículo ( )
• Mezclar ( )
• Archivo de documentos. ( )
• Esperar el elevador. ( )
• Examinar calidad y cantidad. ( )
• Lectura de temperatura ( )
• Producto terminado apilado ( )
• Taladrar ( )
• Traslado documentos Mensajero. ( )
• Documentos en espera a archivarse ( )
• Revisar información impresa ( )
Elaboración de un Diagrama de Análisis de
Operaciones:
IDENTIFICACION
“Diagrama de Análisis de Operaciones”
M.P.
Descripción Distancia Tiempo

Se almacena

Se opera

Se transporta

Demora (espera)

Sube

inspección
Resumen
P.T.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
TELA TELA
Almacén m.p.
Almacén m.p.
Hacia taller
Hacia taller
Habilitado
retazos Habilitado
hilo
Bordado retazos
hilo
Hacia Costura
Bolsillo
Costura
botones
etiquetas
hilos
Alfileres, accesorios Acabado

Bolsas, cajas Residuos de hilo


Empaque

Hacia Almacén P.T.

Almacén P.T.

CAMISA
Ejemplo 1
• En el proceso de tostado y envasado de café, se
tiene la siguientes actividades:
Actividad Area Tiempo
(min)
Almacén
Recepción de café Recepción 10 MP Recepción
Limpieza
Almacenaje Almacén -
7 mt
Limpieza del grano Limpieza 20 5 mt
Tostado del café Tostado 60
Molinos

3 mt
15 mt
Verificación del Control de 4
color y aroma Calidad 1
Molido del café Molinos 15 Control
de
t
Verificación Control de 2

2 mt
7 mt 7m Calidad
Calidad 2
Envasado en Bolsas Envasado 15
de 500gr Almacén Envasado Tostado
PT
Almacén de Almacén de -
Producto PT
Terminado
Considere: 20 seg
por metro recorrido
Ejemplo 1
• En el proceso de tostado y envasado de café, se
tiene la siguientes actividades:

Área
Recepción Operación Desplazamiento
Almacén Almacenaje
Limpieza Operación
Tostado Operación
Control de Calidad 1 Inspección
Molinos Operación
Control de Calidad 2
Inspección
Envasado Operación
Almacén de PT Almacenaje
Ejemplo 1
Tostado y envasado de café Tiempo Distancia
(min) (mts)

Recepción de café 1 10 -

Hacia Almacén MP 1 2.33 7


1 Tiempo Distancia
Almacén MP 1 - - (min) (mts)

Hacia Limpieza 2 4 12 Molido 4 15 -

Hacia Control Calidad 6 1 3


Limpieza de granos 2 20 -
Verificar molido 2 2 -
Hacia Tostado 3 5 15
Hacia Envasado 7 2.33 7
Tostado 3 60 -

0.67
Envasado 5 15 -
Hacia Control Calidad 4 2

4 Hacia Almacén PT 8 2.33 7


Verificar color/aroma 1 -

1 Almacén PT 2 - -
Hacia Molinos 5 3

1
Ejemplo 1 RESUMEN:

N° Actividad Símbolo Cantidad Distancia Tiempo


1 Operación 5 - 120

2 Inspección 2 - 6

3 Desplazamiento 8 57 18.66

4 Almacén 2 - -

Total: 144.66 min

Act. Productivas = 87.10% Act. Improductivas = 12.90%


Actividad práctica grupal

• En equipos de 4 alumnos los estudiantes desarrollan las


actividades propuestas por el docente .
Actividad grupal (4 alumnos)
• Diseñar el diagrama de flujo de proceso para la elaboración
de mesas de madera de forma redonda, con 4 patas
torneadas y con un tablero de vidrio encima.
• Analizar el proceso y determinar que mejoras se pueden
dar y que porcentaje de actividades no productivas se
pueden encontrar en este proceso.
What did we learn today?

What is normalization of processes?

X 100
Conclusiones de la Sesión

La normalización en los procesos productivos permiten


tener un mejor control de las actividades productivas.

Las simbologías en los procesos permiten


diferenciar las distintas actividades.

Normalizar los procesos productivos permiten


mejorar los indicadores en la producción.
Tarea / Asignación de casa
• Resolver práctica de normalización de las actividades de
los procesos de manera (grupal),
presentar .Presentación en clase. ( en Word o PDF con
carátula y remitirla al correo del docente:
[email protected])
Bibliografía

Niebel, Benjamín W.(2009). Ingeniería industrial: Métodos,


estándares y diseño del trabajo. México D.F. / Thomson.

Zandin, Kjell B. (2005). Manual del ingeniero Industrial


Tomo I. México D.F. / McGraw-Hill .
Kanawaty, George (2008) Introduccion al Estudio del
Trabajo. México D.F. / LIMUSA
Tecnología de la producción

PROXIMA SESIÓN :
PRÁCTICA CALIFICADA N°1

PRODUCTIVIDAD

Normalización Copyright © 9/15/21 por TECSUP


de las actividades de producción
EJERCICIOS DE LABORATORIO
Ejercicio
CAJERA DE UN SUPERMERCADO

Recibe el producto que el cliente quiere comprar, luego lo


pasa por un sensor electrónico para determinar su precio,
recibe la cantidad indicada según reporte de la PC al cliente,
verifica el billete para ver que no es falso por un detector de
dinero y procede al cobro correspondiente, finalmente
verifica el producto y le entrega al cliente.

Elaborar las secuencias de actividades de la cajera


EJEMPLO Nº 2

CAJERA DE UN SUPERMERCADO

Recibe el producto que el cliente desea comprar (45´´), luego lo pasa por un
sensor magnético para determinar su precio (0.1´), le recibe la cantidad
indicada al cliente (25´´), según reporte de la PC, verifica el billete para ver
que no es falso por un detector de dinero (5´´) y procede al cobro
correspondiente (7´´), finalmente verifica el producto (10´´) y le entrega al
cliente (5´´)

Determinar el % de actividad productiva e improductiva


EJERCICIO
IMPRESIÓN DE UN VOLANTE

Ingresa el modelo del VOLANTE al área de diseño donde se


prepara el volante( t=2h), una vez terminado pasa al área de
montaje donde se realiza el montaje (3h) y después se verifica
su conformidad (30´) para luego realizar el quemado en una
placa de impresión en una hora (se tuvo que esperar 30´, ya
la máquina tiene que prepararse), después va a la impresión
en una máquina offset, donde se realiza la impresión (1h) e
inspección (15´) de la impresión los VOLANTES se llevan a
refilar a la cortadora eléctrica (2h) ubicada a 2 metros (2´) del
área de impresión, luego va al almacén de producto terminado
para su despacho.
Impresión de un volante
Tiempo
RESUMEN
Diseño 1 2 horas ACTIVIDAD Nº TIEMPO (H)
Montaje 2 3 horas Operación 4 8
Inspección 1 0.5
Conformidad 1 0.5 horas
Combinada 1 1.25
Espera 3 1 hora Transporte 1 0.03

Quemado 1 0.5 horas Retraso 1 0.5


Almacén 1 0
Impresión/inspección 1 1.25 horas

Hacia la cortadora 1 0.03 horas % actividades   9.45h𝑜𝑟𝑎𝑠 × 100=94.8 %


productivas= 10.28 h𝑜𝑟𝑎𝑠
Corte 4 2 horas

Almacén 1
% actividades
 0.53 h𝑜𝑟𝑎𝑠 × 100=5.2 %
improductivas= 10.28 h𝑜𝑟𝑎𝑠

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