Kenia Aranda Avance 100%
Kenia Aranda Avance 100%
Kenia Aranda Avance 100%
PRESENTA:
2215109129
REYNOSA, TAMAULIPAS AGOSTO
2024
I. DEDICATORIA
Quiero dedicar este proyecto a Dios, por ser una gran fortaleza en mi vida.
A mis padres, Lorenzo Aranda y Tania Luna, por su apoyo cuando pensé que no podría
desempeñarme en el trabajo, por darme palabras de ánimo y por orar por mi cada
mañana antes de ir a la maquiladora.
A mi hermana Abril Aranda, por desvelarse conmigo para entender mis dudas con el
proyecto, por ser una gran hermana en medio de los problemas.
A mi mejor amigo y novio, Daniel Santiago, por su amor incondicional, por brindarme
su apoyo, por comprenderme en todo momento y por ayudarme en mis trabajos.
A mis amigas, Alejandra Martinez y Rosalinda Mayorga, quienes sin esperar nada a
cambio, compartieron sus conocimientos, alegrías y tristezas.
II. AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos a mi maestra Dora María Suárez Hernández, por brindarme su apoyo
para realizar mis estadías en TSU, y sus aportes en la elaboración del proyecto, y por
instruirme para seguir aprendiendo.
Agradecimientos a los ingenieros que colaboraron para obtener los datos necesarios
para la recolección de información durante el proyecto.
This project was carried out in the company ZF LIFETEC, which is a company of
automotive and industrial turn, because it is dedicated to the manufacture of goods for
all types of vehicles. In addition, this project was carried out in the Industrial
Engineering department, which focuses on efficiently distributing the resources required
for each new project, according to the needs of the production lines in the plant.
The project was designed because of the possibility of designing a line consolidation,
which is the process of reducing the number of workers in a production line. To carry
out the project, it was necessary to plan the activities to be carried out to execute the
project in a timely manner.
We began by monitoring the performance of the workers to verify that the operators
would continue to produce the same amount of parts per day, we designed a proposal
of how the final result would be in the line after the consolidation and we used the
MOST program to analyze how the movements in the line would change when it was
reduced.
By designing and executing the project, the results were beneficial since they boosted
the efficiency of line #719; and, at the same time, a significant reduction in labor costs
was obtained. This is due to the fact that each worker is paid a total of $16,983 dollars
annually, and when counting 3 shifts per day, valuable savings were obtained. This is
not counting the savings in maintenance and depreciation of the machine that is no
longer in use.
Finally, this project was designed to improve the overall efficiency and performance of
the production line. When implemented, it was possible to reduce the number of
stations and maintain the same level of production per hour without affecting the
quantity of parts in the final production.
V. ÍNDICE
I. DEDICATORIA.............................................................................................................. I
II. AGRADECIMIENTOS..................................................................................................II
III. RESUMEN.................................................................................................................III
IV. ABSTRACT................................................................................................................ V
V. ÍNDICE....................................................................................................................... VI
VI. ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................1
VII. ÍNDICE DE IMÁGENES............................................................................................2
CAPÍTULO 1....................................................................................................................3
1.1 Historia, antecedentes de la empresa...............................................................3
1.2 Misión y visión...................................................................................................4
1.3 Política de calidad.............................................................................................5
1.4 Principales productos o servicios......................................................................6
1.5 Clientes............................................................................................................. 9
1.6 Ubicación de la empresa.................................................................................10
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..........................................................14
2.1 Antecedentes....................................................................................................... 14
2.2 Definición del proyecto.........................................................................................16
2.3 Justificación......................................................................................................... 17
2.4 Objetivos.............................................................................................................. 19
2.4.1 Objetivo general............................................................................................ 19
2.4.2 Objetivos específicos.....................................................................................19
2.4.3 Límites y delimitaciones (alcances)...............................................................20
2.5 Planeación y descripción de las etapas...............................................................21
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO..........................................................24
3.1 Soporte teórico................................................................................................24
3.2 Desarrollo del proyecto........................................................................................35
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.......................................................48
4.1 Análisis de resultados.......................................................................................... 48
4.2 Conclusiones........................................................................................................49
4.3 Recomendaciones............................................................................................... 49
GLOSARIO....................................................................................................................50
REFERENCIAS............................................................................................................. 51
ANEXOS........................................................................................................................53
ANEXO A: ENTREVISTA...............................................................................................54
ANEXO B: PROGRAMA MOST.....................................................................................56
ANEXO C: ORDEN DE TRABAJO................................................................................59
VI. ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Clientes destacados de ZF TRW Vehicle Safety Systems.................................10
Tabla 2 Áreas en las que se enfoca una empresa, puede especializarse en una o más
al mismo tiempo..............................................................................................................11
Tabla 3 países de México con sus respectivas plantas de ZF........................................12
Tabla 4 Diagrama de gantt para la elaboración del proyecto.........................................22
Tabla 5 Resultados de entrevista...................................................................................38
Tabla 6 Encabezado programa MOST...........................................................................40
Tabla 7 Calculo “MOST” en la consolidación..................................................................43
Tabla 8 Costo-Beneficio del proyecto.............................................................................47
Tabla 9 Costo-Beneficio con Factor............................................................................... 47
1
VII. ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1 A lo largo de los años, el Grupo ZF ha experimentado numerosos cambios,
como se muestra en la imagen.........................................................................................3
Imagen 2 Política de calidad: “ADN de CALIDAD en ZF”................................................5
Imagen 3 pretensionador de ancla con pirotécnico. (APT)..............................................7
Imagen 4 Lengua de bloqueo dinámico (DLT).................................................................7
Imagen 5 Diferentes tipos de retractores que se fabrican en la compañía ZF TRW
Vehicle Safety Systems, planta Reynosa.........................................................................8
Imagen 6 Presencia mundial de la empresa..................................................................11
Imagen 7 Ubicación de ZF TRW Vehicle Safety Systems..............................................13
Imagen 8 LayOut de la empresa ZF TRW Vehicle Safety Systems, Reynosa...............13
Imagen 9 LayOut de oficinas del departamento de Ingenería Industrial........................15
Imagen 10 Línea #719 actualmente...............................................................................17
Imagen 11 Diagrama de PERT...................................................................................... 23
Imagen 12 Calculo de “MOST”: Funcionamiento actual.................................................41
Imagen 13 LayOut línea #719 cambios por la consolidación.........................................44
Imagen 14 StoryWork Reducción de labor línea #719...................................................45
2
CAPÍTULO 1.
Por otro lado, con aproximadamente 157.500 asociados en todo el mundo, ZF reportó
ventas de 38,300 millones de euros en el año fiscal 2021, operando en 188 ubicaciones
de producción en 31 países, convirtiéndose en uno de los mayores proveedores de la
industria automotriz a nivel mundial.
3
Actualmente, ZF cuenta con 16 plantas en México en diversos estados del país y con
una fuerza laboral de más de 25,000 empleados manufacturando productos para los
más importantes clientes de la industria automotriz. Además, mundialmente cuenta con
más de 146,000 trabajadores, con aproximadamente 230 instalaciones en unos 40
países. Todos los productos de la empresa se fabrican con los más altos estándares de
calidad, con el objetivo de lograr "Cero accidentes" y "Cero emisiones de
contaminantes”.
Por otro lado, la empresa ZF TRW Vehicle Safety Systems está en constante evolución
para mejorar. Como parte de estos cambios, está en proceso de independizarse y
cambiará su nombre a ZF LIFETEC. Garantizando máxima flexibilidad, innovación y
competitividad a los clientes, sin olvidar los objetivos de ser sostenible.
Misión
4
Visión
En la empresa ZF, todos los productos son fabricados con los más altos estándares de
calidad y el objetivo de obtener resultados impecables es una responsabilidad
compartida por cada trabajador. A continuación, se muestra la política de calidad de la
compañía ZF TRW Vehicle Safety Systems:
5
En la empresa ZF, la política de calidad es de suma importancia, mantienen 4 palabras
en “ADN de CALIDAD en ZF”, que significan lo siguiente:
La compañía ZF TRW Vehicle Safety Systems elabora diferentes productos entre los
cuales se encuentran:
6
Imagen 3 pretensionador de ancla con pirotécnico. (APT)
Este producto cuenta con un diseño elegante y ligero que consiste en una lengua (el
plato de metal que se atora en la hebilla) con una leva rotatoria y un resorte oculto. En
7
un evento de frenado fuerte o choque, la DLT atora el cinto y trabaja con otras
tecnologías del cinto para reducir las cargas en el pecho del ocupante.
8
Floating Spool Retractor (FS1): Usa el movimiento hacia enfrente del ocupante
para aplicar fuerza al cinto el cual mueve el carrete, asegurando el retractor.
Retractor RP1+: Fabricado con pirotecnia, que son cubiertas en los tubos de
metal, la parte de la cubierta es de plástico.
Retractor RP2IS: A diferencia del RP1 la cubierta es metálica y el tubo donde se
encuentra la pirotecnia es más larga.
1.5 Clientes
La prestigiosa empresa ZF TRW Vehicle Safety Systems, cuenta con una amplia base
de clientes en la industria automotriz, entre los que destacan:
Clientes de ZF
Nombre Descripción y ubicación Logo
General Motos Company Compañía estadounidense de
automóviles, camiones y
motores, fundada en 1908 y con
sede central en Detroit
(Míchigan).
9
Mercedes-Benz Fabricante aleman, diseña y
fabrica vehículos de lujo,
autobuses y camiones de la
compañía Daimler AG.
ZF permite que los vehículos vean, piensen y actúen, la compañía invierte anualmente
más de seis por ciento de sus ventas en investigación y desarrollo; especialmente en el
desarrollo de transmisiones eléctricas y eficientes, así como intentar lograr un mundo
sin accidentes. A continuación, se muestra una parte de la presencial mundial de ZF
TRW Vehicle Safety Systems: (ZF en México, 2023)
10
Es importante mencionar que en cada país la empresa tiene presencia en diferentes
ciudades y estas, están catalogadas por diferentes áreas, las cuales son las siguientes:
Tabla 2 Áreas en las que se enfoca una empresa, puede especializarse en una o más al mismo tiempo.
Plantas en México
País Nombre Ubicación
Aguascalientes ZF Chassis Modules Toluca S. de R.L. CY Aguascalientes Plant
de C.V. Carretera Panamericana Sur
Km. 112 100 Ejido Peñuelas
20340
ZF Chassis Technology S.A. de C.V. CY Aguascalientes Plant
Carretera Panamericana Sur
Km. 112 100 Ejido Peñuelas
20340
Chihuahua TRW Delplas, S. de R.L. de C.V. Chihuahua Inflatable Restraints
system Plant (Main) Avenida
Juan Escutia 3201-A Parque
Industrial El Saucito 31125
TRW Occupant Restraints de Chihuahua Campus Logistics
Chihuahua, S. de R.L. de C.V. Avenida Cristóbal Colón
Fontanarrosa 22101 Parque
Industrial Intermex Carolina
31137
México ZF Services, S.A. de C.V. Avenida Rio San Joaquin 406
ZF Services Mexico Commercial Office Torre Onix, floor 12th, Colonia
Ampliacion Granada, Alcaldia
Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de
México
Querétaro ZF Active Safety US Inc. Logistic Center ZF5 4200 Lote
35, Interior 5-A, San Ildefonso,
Colón 76295 Ciudad de
11
Querétaro
Ciénega de Flores, TRW Delplas, S. de R.L. de C.V. Ciénega de Flores Building
Nuevo León Avenida Texas 120 Parque
Industrial Nacional 65550
Ciénega de Flores
El Salto, Jalisco ZF Suspension Technology El Salto Plant Carretera El Salto
Guadalajara, S.A. de C.V. La Capilla Km 3.5 Mesa de Los
Laureles 45680 El Salto Jalisco
San Luis Potosi, San ZF Chassis Modules Toluca S. de R.L. CY San Luis Potosi Plant Dubai
Luis Potosi de C.V. 108 Lot 605 79525 San Luis
Potosi San Luis Potosí
Toluca de Lerdo, México Frenos y Mecanismos, S. de R.L. de Toluca Module Plant Avenida
C.V. Independencia 1925 Zona
Industrial 50030
ZF Active Safety US Inc. Toluca Module Plant Avenida
Independencia 1925 Zona
Industrial 50030
12
A continuación, se muestra un LayOut de la empresa ZF TRW Vehicle Safety Systems,
Reynosa.
13
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Antecedentes
14
Realizan proyectos para reducir los costos de la empresa, sin dejar de mantener
calidad en los productos.
4 estaciones de carcasa
4 máquinas de soldadura láser
15
Cada estación de carcasa y cada máquina de soldadura láser requieren un operador.
Esto da un total de 8 empleados en la línea:
16
Se deberá monitorear el rendimiento de los trabajadores al reducir la línea, para
verificar que los operadores continúen produciendo la misma cantidad de piezas que se
planean por día. Además, se debe diseñar y desarrollar una propuesta en AutoCAD de
como quedara la línea a partir de los cambios planteados.
El presente trabajo se realizará en conjunto con todo el soporte de las diferentes áreas
del departamento de Ingeniería Industrial. Es importante la coordinación del desarrollo
de la implementación y verificar que todo se realice y se ejecute de acuerdo a los
tiempos establecidos y a los recursos disponibles para lograr la producción que se
planea durante el proyecto.
2.3 Justificación
---------- ----------
110V – 90 PSI 110V – 90 PSI
---------- Subassy ---------- Subassy
110 V / 220V / 440 V – 90 PSI Sensor Housing 110 V / 220V / 440 V – 90 PSI Sensor Housing
L-719-1 17. L-719-1 17.
Sensor Adapter Assembly Sensor Adapter Assembly
18. 18.
18
Durante los procesos anteriores, se debe diseñar un StoryWork, el cual es un
documento resumido que se diseña en el departamento para mostrarlo al gerente
de departamento y a los demás ingenieros para comenzar con la consolidación/
reducción.
El investigador obtendrá mediante búsquedas e investigaciones los gastos
actuales en la línea (costo de mano de obra, costo de mantenimientos, costo de
las maquinas) y con esto diseñará el COSTO BENEFICIO.
Además, el investigador se encargará de verificar y actualizar si es necesario las
cartas de procesos (No habrá cambios significantes).
También, tendrá que encargarse de confirmar la ayuda del departamento de
Mantenimiento para desarrollar el cambio en la línea.
2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo general
19
Diseñar un LayOut que muestre un diseño previsto de la línea #719 tras la
consolidación.
Diseñar el plan de acción para la consolidación, trabajo conjunto con el
departamento de mantenimiento.
Las limitaciones son factores externos que pueden afectar los resultados del proyecto,
ya que están fuera del control del investigador. A continuación, se mostrarán dichos
límites:
20
2.5 Planeación y descripción de las etapas
Diagrama de Gantt
Meses May Jun Jul Ago
Fecha Fecha
# Actividad Resp. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
inicio final
Semana Semana
1 Inducción a la empresa Investigador
1 1
Semana Semana
2 Antecedentes de la empresa Investigador
2 2
Definición e identificación del Semana Semana
3 Investigador
proyecto 3 3
Sup. de Ing.
Proponer una consolidación de Semana Semana
4 Ind. e
líneas 4 4
investigador
Utilizar el programa "MOST" para
obtener la cantidad de piezas por semana semana
5 Investigador
hora actual en la línea y compararlo 5 6
con el cronometro
Utilizar "Maynard Operation
Sequence Technique (MOST) y
cambiar la estación Housing Semana Semana
6 Investigador
Subassy para calcular la cantidad 7 9
de piezas que deben salir tras la
consolidación
Ing.
Diseñar concepto previsto de la Semana semana
7 Industrial e
línea tras la consolidación 5 8
Investigador
Realizar StoryWork donde se
muestra un resumen del proyecto Semana
8 Investigador Semana
para mostrarlo a los Ingenieros y 6
8
Departamentos Involucrados.
Comunicar decisión al gerente de
Sup. de Ing.
lanzamiento para iniciar el Build Semana Semana
9 Ind. e
Plan Worksheet (BPW), para dar 8 9
investigador
inicio al proyecto
1 Comunicar la implementación con Investigador Semana Semana
21
los departamentos involucrados.
0 (Producción, calidad, 8 10
mantenimiento, etc)
Generar orden de trabajo a
1 mantenimiento para solicitar Semana Semana
Investigador
1 soporte, reconfiguración e 9 10
instalación
Por otro lado, el diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una
herramienta gráfica que muestra las tareas necesarias para completar un proyecto, y
permite visualizar el flujo de trabajo y estimar el tiempo requerido para cada tarea.
Además, con este diagrama es posible realizar la ruta crítica, esta muestra el camino
más largo del Diagrama de PERT, que determina la duración total del proyecto, es muy
importante ya que, indica la cantidad máxima y mínima de tiempo necesaria para
completar el proyecto y ayuda a priorizar las tareas en la ruta crítica. A continuación, se
22
muestra el diagrama de PERT con los pasos para realizar la consolidación en la línea
#719.
23
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1Soporte teórico
24
"Considero que el éxito de un buen plan de acción depende de la constante revisión de
su cumplimiento." Afirma la Lic. Nancy Rodrigues (Rodrigues, 2024)
La Ingeniería Industrial nace para abarcar todos los problemas concernientes tanto al
control de la producción y la calidad, el diseño de industrias y métodos de costos, como
la implementación de la investigación de operaciones que surge como consecuencia de
la Segunda Guerra Mundial, y la seguridad de los trabajadores en cuanto a los riesgos y
enfermedades que se pueden desencadenar de sus actividades laborales. A lo largo de
la historia mundial, la Ingeniería se ha identificado como una herramienta fundamental
para el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de su nivel de vida.
Taylor no se quedó solo en esto, sino que también determinó que se debían entregar
las instrucciones de las tareas a realizar a cada trabajador, las cuales eran planeadas
con un día de anticipación por la gerencia. Esto con la finalidad de lograr una mayor
productividad. (Meza, 2014)
26
Harold Maynard: Fue un ingeniero industrial estadounidense que, junto a otros
asociados, desarrolló la Ingeniería de Métodos, una técnica para mejorar la producción
por unidad de tiempo. Por ello, se le considera uno de los estudios más importantes
para la simplificación del trabajo.
Shigeo Shingo: Fue un ingeniero mecánico japonés, reconocido como uno de los
líderes en las prácticas de manufactura en el sistema de producción Toyota. Entre sus
aportes también destaca la creación y formalización del Cero Control de Calidad. Este
es un enfoque de control de calidad que consiste en diseñar piezas, herramientas y
procesos de modo que exista una única manera de proceder. Escribió 14 libros
relacionados con las buenas prácticas de manufactura. (UNITEC, 2023)
Cada etapa debe incluir controles de calidad para asegurar la integridad del producto
antes de pasar a la siguiente fase o ser enviado al mercado.
27
3.1.9 Origen de la línea de producción
Esto representa un gran cambio en todos los aspectos de la empresa, por lo que suele
ser un último recurso una vez que se haya incursionado en las demás opciones (como
disminución de horas o salarios).
La reducción de personal hace más que reducir los costos con la estructura física y el
personal de la empresa, permite que la empresa se modernice. Es una excelente
oportunidad para evaluar y reestructurar procesos, especialmente cómo se realizan, y
redefinir los roles de cada profesional. Todo ello con el fin de encontrar formas de
adaptarse a la nueva realidad del mercado y al presupuesto actual de la empresa.
(ENMA, 2022)
28
3.1.11 ¿Qué es una consolidación?
29
Tiempo de operación: Se refiere al tiempo efectivo que se necesita para
procesar un artículo.
Tiempo de espera: Este concepto aplica sólo para aquellas industrias en que
sus productos requieren tiempos de enfriamiento, secado o estabilización de los
componentes, antes de poder ser manipulados o terminados.
La suma de todos estos ciclos dará como resultado el tiempo de producción,
mismo que puede variar entre cada empresa, producto o generación de piezas.
(Boltronic, 2021)
Sin este método, las posibilidades de que una empresa perdure en el tiempo son
escasas, ya que, en la práctica, se implementa no solo durante un decrecimiento en la
economía o cuando la organización atraviesa momentos difíciles, sino también durante
el inicio de operaciones, al tratar de hacer que un producto o servicio sea rentable e
incluso al intentar posicionarse entre la competencia. (Zambelli, 2021)
Reducir costes es fundamental para las organizaciones. Según Gartner, las empresas
que aumentan sus ingresos al tiempo que reducen costes y son capaces de alcanzar
sus objetivos a corto y largo plazo persiguen con éxito un crecimiento eficiente,
fundamental para impulsar la rentabilidad, por lo que son capaces de reinvertir sus
ahorros de costes para impulsar la innovación y el crecimiento. (Elizalde, 2024)
30
3.1.16 Técnica MOST
El concepto de MOST se basa en las actividades fundamentales del cuerpo, las cuales
se refieren a la combinación de movimientos para analizar el movimiento de los objetos,
las formas básicas de movimiento son descritas por secuencias. Esta técnica es uno de
los sistemas que se utilizan para medir el trabajo; así pues, MOST se concentra en el
movimiento de los objetos.
MOST está basado en el principio del trabajo, el cual es fuerza por distancia, y su
unidad es el TMU, cada sub-índice de las sub-actividades representa un TMU, cada
TMU represente 0.036 segundos. Se compone de tres modelos de secuencia, los
cuales son los siguientes:
MOST es generalmente más rápido que otras técnicas de trabajo medido por su
construcción sencilla, ya que no requiere que las operaciones sean desglosadas con
mucho detalle, al contrario, requiere de los movimientos básicos que ocurran en
secuencia.
31
El movimiento general es definido como un desplazamiento manual de un objeto de un
sitio a otro a través del espacio. Las secuencias de actividades están conformadas por
cuatro sub-actividades, las cuales son las siguientes:
El movimiento general sigue cinco pasos de manera permanente, los cinco pasos son:
32
MOST (Maynard Operation Sequence Technique) es un software de simulación y
análisis de procesos que se utiliza para mejorar la eficiencia y productividad de los
procesos de fabricación y montaje. Su importancia radica en los siguientes beneficios:
33
van a condicionar tanto que se origine fatiga como la forma en que va a ser percibida.
De este modo habría al menos dos vías de intervención en la prevención de la fatiga:
de un lado las técnicas y estrategias centradas en la persona, de otra las centradas en
las condiciones de trabajo y su organización e incluso las que pusieran su acento en la
interacción de una y otra.
34
hay un empobrecimiento de tareas que origina una infra estimulación sensorial y
cognitiva.
Fatiga de trabajo predominantemente sensorial ocurre en aquellos trabajos
cuya demanda sensorial es elevada, por ejemplo, vista, oído. En algunas
actividades, como las que requieren el uso de pantallas de visualización de
datos, se sumaría a la fatiga física derivada del estatismo postural y la adopción
de posturas inadecuadas, la fatiga visual y la mental. También es posible que se
pueda dar fatiga emocional en relación con los aspectos psicosociales del
trabajo.
Fatiga nerviosa vinculada a actividades de carácter muy repetitivo y con un
ritmo de producción muy rápido
Fatiga psicológica se generaría en trabajos que exigen mucha responsabilidad
y rapidez en la toma de decisiones.
Fatiga informativa se origina cuando el volumen de información es creciente y
resulta inmanejable y se considera propia de altos directivos. (Universidad
Complutense Madrid, 2013)
35
A continuación, se mostrará la encuesta con los resultados que se obtuvieron al
entrevistar al Ingeniero Isaí Luna, supervisor del departamento de Ingeniería Industrial,
quien está brindando su apoyo al investigador en el desarrollo del proyecto:
1. ¿Cuál fue la razón principal por la que decidió que era necesario diseñar la consolidación en la
línea?
La estación Housing Subassy aumento el ritmo de producción, provocando stock para la siguiente
línea, y ahí se observó la posibilidad de implementar una consolidación. Además, al reducir el número
de estaciones, podemos mantener la misma producción por hora sin afectar la producción general.
Esto provocaría una mayor eficiencia y la línea de producción mejoraría significativamente.
Además, la consolidación ofrece reducción de cuellos de botella, la optimización del flujo de trabajo y
los procesos, la mejora de la comunicación y la coordinación entre las estaciones, y una mayor
flexibilidad y capacidad a los cambios en del cliente.
“El aumento del salario mínimo entró en vigor el 1 de enero de 2024, fue del 20%, lo que significa que
el salario mínimo general pasó de 207,44 pesos diarios a 248,93 pesos diarios. En la Zona Libre de la
Frontera Norte, el salario mínimo pasó de 312,41 pesos diarios a 374,89 pesos diarios.”
La empresa cuenta con una gran cantidad de operadores en cada línea de producción. Por lo tanto,
está comenzando a tomar medidas para minimizar el posible impacto del aumento del salario mínimo
en el futuro. Una de las medidas que está considerando la empresa es invertir en la automatización
36
de los procesos de producción. La automatización puede ayudar a reducir los costos laborales y
mejorar la eficiencia.
3. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los empleados afectados por la reducción?
Al evaluar con objetividad estos factores, se toma la decisión sobre que empleado deberá pasar por
esta consolidación. Estas situaciones siempre se realizan siendo objetivos, justos y transparentes
durante todo el proceso de análisis.
Beneficia principalmente en la reducción de costos por mano de obra, pero también abarca otros
factores como mayor eficiencia en la línea y la satisfacción del cliente al saber que constantemente
mejoramos los procesos de sus líneas.
Otros factores en los que beneficia son en la mayor eficiencia en la línea, ya que al contar con menos
empleados es más fácil observar las operaciones y encargarse de que se cumplan los procesos de
calidad en cada paso.
Constantemente, y más ahora que aumento el salario mínimo, debemos aprovechar los recursos que
hay en la planta y observar de qué manera podemos reducir las líneas para tener ahorros en los
próximos años.
Por otra parte, debido al aumento del salario mínimo, la empresa ZF está considerando incrementar
el uso de cobots (robots colaborativos) en sus líneas de producción para reducir significativamente la
37
mano de obra. Aunque la inversión inicial en cobots y robots es alta, tiene un periodo de recuperación
de solo un año ya que, el elevado costo de la mano de obra permite recuperar rápidamente la
inversión en automatización.
“El salario mínimo general pasa de 207.44 a 248.93 pesos diarios; mientras que en la
Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 312.41 a 374.89 pesos diarios. Esto representa
un incremento de 20% en ambas zonas salariales. Los salarios mínimos profesionales
también recibirán un incremento de 20%.” (GOBIERNO DE MÉXICO, 2023)
La razón principal por la que se decidió diseñar la consolidación en la línea fue para
mejorar la eficiencia y el rendimiento general de la línea de producción. La estación
Housing Subassy aumentó su ritmo de producción, lo que provocó un exceso de stock
para la siguiente línea. Al implementar una consolidación, se redujo el número de
estaciones, lo que permitió mantener el mismo nivel de producción por hora sin afectar
la producción general.
38
Para seleccionar a los empleados que son afectados por la reducción se toman en
cuenta los siguientes criterios:
Historial de desempeño
Habilidades y experiencia
Fortalezas y debilidades
Capacidad de adaptación
Relación con compañeros de trabajo
Los beneficios para el proyecto son significativos, comenzando por la reducción en los
costos por mano de obra, y añadiendo que habrá mayor eficiencia en la línea de
producción.
Estos resultados indican que la consolidación de la línea son medidas necesarias para
que la empresa mantenga su competitividad en el mercado actual. Al reducir los costos
laborales y mejorar la eficiencia, la empresa puede continuar ofreciendo productos de
alta calidad a precios competitivos.
39
utiliza el programa “MOST”: ANEXO B). A continuación, se muestra el encabezado del
formato del programa “MOST” utilizado por la empresa, el cual se ordena de la
siguiente manera:
A B G A B P A
40
Con lo anterior se diseñó el MOST actual de la línea #719, de la estación Housing del
retractor SPR8 (Un producto de la empresa ZF LIFETEC).
Es importante mencionar que los elementos se distinguen por colores, y tienen los
siguientes significados:
41
(NEGRO) Tiempo de impacto: Tiempo que se cuenta para el ciclo de operación
(Manual o Automático).
(ROJO) Tiempo con descuento: Sin tiempo de impacto (este tiempo es absorbido
por el tiempo automático de la máquina o el tiempo manual).
(VERDE) Tiempo combinado: Este tiempo es absorbido por otras estaciones a
través del balanceo.
Los datos actuales de la estación de subensamble del producto SPR8 indican que una
sola estación "Housing" produce 332 piezas por hora, por lo que en dos máquinas se
produce un total de 664 piezas por hora, es importante mencionar que se incluye el
porcentaje de fatiga prestablecido por la empresa en estos resultados, el cual es de un
16%; sin embargo, este porcentaje no causa un problema en los resultados.
Para comprobar la efectividad del programa MOST, se realizó una comparación entre la
cantidad actual de piezas producidas según el programa MOST y el tiempo
cronometrado. Los resultados muestran que la línea está produciendo entre 335 y 340
piezas por hora. Esto confirma que el sistema funciona ya que la línea de producción
realiza más de las estimaciones proporcionadas por dicho programa.
Para continuar con el proyecto, se realizó el cambio del MOST actual con la
consolidación, para visualizar si el cambio iba a provocar un problema en la cantidad de
piezas por hora que deben de salir.
42
Tiempos predeterminados "MOST"
Tipo de movimiento Seg con Tiempo Tiempo Tiempo
Estación Elemento M X I TMU's Seg tolerancias de manual manual
(Durante la (Durante la
A B G A B P A personales maquina maquina) operación)
1.- Sensor A B G A B P A
Tomar 2 componentes(Sensor Lever) del
Housing
contenedor con ambas manos (LH/RH). 3 0 1 0 0 0 0 40 1.44 0.00 0.00 1.67 0.00
subassy and
Assembly Localizar Levers en el accesorio respectivo
A B G A B P A
(LH/RH) y retire las manos de las cortinas
de luz 0 0 0 1 0 3 1 50 1.8 2.09 0.00 0.00 2.09
Inserción automática de bolas en ambas A B G A X P A
maquinas (Tiempo de maquina).
0 0 0 0 5.8 0 0 58 2.088 2.09 2.09 0.00 0.00
Tomar 2 componentes(Housing) del A B G A B P A
contenedor con ambas manos (LH/RH) 3 0 1 0 0 0 0 40 1.44 0.00 0.00 1.67 0.00
Localizar Housings en el accesorio
A B G A B P A
respectivo (LH & RH) y retire las manos de
las cortinas de luz 0 0 0 1 0 3 1 50 1.8 2.09 0.00 0.00 2.09
Inserción automática del pasador en ambas A B G A X P A
máquinas (Tiempo de maquina). 0 0 0 0 5.8 0 0 58 2.09 2.09 2.09 0.00 0.00
A B G A X P A
Retire el sensor Housing de la máquina
1 0 1 1 0 0 0 30 1.08 1.25 0.00 0.00 1.25
Localizar sensor housing para la siguiente A B G A X P A
operación 0 0 0 1 0 1 0 20 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00
To 346 12.46 9.60 4.18 4.18 5.43
Aunque los movimientos siguen siendo los mismos, ahora el operador debe de colocar
dos piezas al mismo tiempo en lugar de una y fue necesario diseñar el MOST
actualizado para evaluar la cantidad de piezas por hora que se obtendrían. A
continuación, se mostrarán los pasos diseñados que se comenzaron a utilizar tras la
consolidación:
43
Los resultados con el programa MOST tras la consolidación indican que la estación
Housing realizará 750 piezas por hora, ya el operador por cada lado realiza 375 debido
a que, ahora con una sola estación Housing, un operador puede trabajar en dos piezas
al mismo tiempo.
Esta vista se diseñó con el programa AUTOCAD, el investigador tomo apoyo de una
Ingeniera que tiene experiencia utilizando este programa y con eso, realizo los cambios
en la línea. A continuación, se muestra el resultado de cómo será la línea al diseñar la
consolidación:
44
Como se puede observar, no se realizaron cambios drásticos. Simplemente se quitaron
las estaciones Housing que estaban en las esquinas, dejando dos estaciones de
máquina láser y una estación Housing en el centro. Esto permite que la estación
Housing alimente ambas líneas y envíe las piezas una vez que estén listas en el área.
Se llevó a cabo un Story work, el cual es una diapositiva que se realizó en la empresa
ZF LIFETEC, para exponer el proyecto a los demás departamentos de la planta. Esta
diapositiva resume los aspectos clave del proyecto, incluyendo los ahorros previstos y
cómo se verá la línea de producción tras los cambios implementados en el LayOut.
46
COSTO-BENEFICIO
$ 160,251.71
= $ 159,005.71
$ 1,246.00
A continuación, se observa la tabla que muestra el cálculo del factor del Costo-
Beneficio.
COSTO-BENEFICIO
$ 160,251.71
= 128.61
$ 1,246.00
El factor es mayor a 1, esto quiere decir que los ingresos son superiores a los costos, lo
que demuestra que el proyecto es rentable.
47
48
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Durante el proyecto se diseñó una muestra de cómo sería la estación con los cambios
al eliminar las 2 estaciones Housing en la línea #719; posteriormente, fue presentada al
gerente de lanzamientos y a los departamentos que estuvieron involucrados en dicho
proyecto.
Por último, el cálculo del costo beneficio dio como resultado el factor 1, lo que significa
que el proyecto es rentable.
49
4.2 Conclusiones
Además, este proyecto tendrá un impacto significativo debido a que la empresa planea
seguir realizando consolidaciones e incluso implementar automatizaciones con cobots,
con el objetivo de reducir las líneas para prepararse debido a que el costo de mano de
obra seguirá aumentando en los próximos años.
4.3 Recomendaciones
Por otra parte, se recomienda leer los anexos que se encuentran al final del proyecto,
ya que proporcionan detalles sobre cómo se calcula el programa MOST.
50
GLOSARIO
51
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53
ANEXOS
ANEXO A: ENTREVISTA
ANEXO A: ENTREVISTA
ENTREVISTA AL SUPERVISOR DEL ÁREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Responde la siguiente encuesta con total sinceridad:
¿Cuál fue la razón principal por la que decidió que era necesario diseñar la consolidación en la línea?
¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los empleados afectados por la reducción?
MOVIMIENTOS GENERALES
ABGABPA
Indice A B G P Indice
x 10 Acción distancia Movimiento del cuerpo Tomar control Posicionar x 10
Variantes Equivalente Variantes Equivalente Variantes Equivalente Variantes Equivalente
0 <2 pulg. cerca Sostener tirar,recoger 0
<5 cm. Tirar llevar, arrojar
Objeto ligero
1 Dentro de Objetos ligeros Agarrar, Deslizar Poner 1
alcanzar simultaneamente Asir Colocar. Mover
No simultaneos Tomar Ajustes Colocar
Obstruidos Desenganchar Ligera presión Reemplazar
3 1-2 1 paso Agacharse Flexionar Con trabas Doble 3
Pasos 2 pasos 50% rodillas A ciegas Libres colocación
Pesados
Colectar Colectar
Cuidado, precisión Colocar
A ciegas Obstrucción Reposicionar
6 3-4 3 pasos Doblarse Agacharse Con presión 6
Pasos 4 pasos 100% Movimientos
intermedios
5 pasos
10 5-7 6 pasos Sentarse o 10
Pasos 7 pasos pararse
8-10 8 pasos Atravezar un puerta
16 Pasos 9 pasos subir o bajar 16
10 pasos Pararse y doblarse
Agacharse y sentarse