TerryAlfaro Cap3 Rev03dic2022 8
TerryAlfaro Cap3 Rev03dic2022 8
TerryAlfaro Cap3 Rev03dic2022 8
PRESENTADO POR
TERRY ALFARO REYES
ASESORADO POR
MÁSTER. ALDO EDSON PAVON CAMBAR
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.........................................................................8
HOJA DE APROBACIÓN.........................................................................................8
JUSTIFICACION....................................................................................................12
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................13
OBJETIVOS........................................................................................................... 15
OBJETIVOS GENERALES.................................................................................15
OBJETIVOS ESPECIFICOS...............................................................................15
GENERALIDADES.................................................................................................17
1.1.5.1. MISIÓN...............................................................................................18
1.1.5.2. VISIÓN............................................................................................... 18
1.1.5.3. OBJETIVO..........................................................................................19
1.1.6.1. PROVEEDORES................................................................................19
1.1.6.2. CLIENTES..........................................................................................19
1.4 EL MERCADO..............................................................................................23
2.2. METODOLOGÍA....................................................................................... 26
3.2. OBJETIVO................................................................................................ 39
3.3.1. EXTRUSIÓN.......................................................................................39
3.5.1. COSTO...............................................................................................61
3.5.2. BENEFICIO........................................................................................62
CONCLUSIONES...................................................................................................73
RECOMENDACIONES..........................................................................................74
GLOSARIO.............................................................................................................75
ANEXOS................................................................................................................ 78
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 81
COLOFÓN..............................................................................................................83
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Logo de la empresa...........................................................................17
Ilustración 2 Ubicación de la empresa....................................................................17
Ilustración 3 Organigrama de la empresa..............................................................20
Ilustración 4. Metodología Aplicada........................................................................29
Ilustración 5. Diagrama Causa-Efecto....................................................................31
Ilustración 7 Logo de la empresa...........................................................................68
Ilustración 8. Pantalla de login...............................................................................78
Ilustración 9. Pantalla de opciones Generales.......................................................78
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Tiempos de llenado por operador.............................................................34
Tabla 2 Principales problemas con el llenado manual de registro de producción..35
Tabla 3. Costo de la propuesta..............................................................................61
Tabla 4. Comparación antes y después de la propuesta.......................................62
Tabla 5. Beneficio...................................................................................................63
Tabla 6. Porcentaje de inversión............................................................................64
Tabla 7. Relación costo - beneficio........................................................................64
Tabla 8. Ganancia después de la inversión...........................................................65
Tabla 9; Calculo de la Relación Costo beneficio....................................................65
UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR ACADÉMICO:
SENÉN EDUARDO VILLANUEVA HENDERSON, PH.D
SECRETARIO GENERAL:
ABOGADA MARIDELIA DISCUA ROMERO
FACULTAD:
CIENCIAS TÉCNICAS
DECANA:
BEATRIZ BRITO VIÑAS, PH.D
CARRERA:
INGENIERIA INDUSTRIAL
DIRECTOR DE CARRERA:
MÁSTER WALTER ALFREDO MIRANDA RUBIO
HOJA DE APROBACIÓN
ASESORADO POR:
MÁSTER ALDO EDSON PAVON
CAMBAR
TERNA EVALUADORA
EVALUADO POR:
______________________________
ING. LUIS QUESADA
EVALUADO POR:
______________________________
ING. LESLY RAMOS
EVALUADO POR
________________________________
ING. RAMÓN AYALA
APROBADO POR:
________________________________
MASTER WALTER MIRANDA R.
DIRECTOR DE CARRERA
01 DE 2022
FECHA DE APROBACIÓN
“Nuestros primeros
esfuerzos son puramente
instintivos, de una
imaginación vívida e
indisciplinada.”
Nikola Tesla
A mi único Dios Jesús, a mis
padres y mis hermanos.
También cabe mencionar no es posible contar con los datos de manera digital
y en tiempo real, sino que son entregados al final del día y esto genera que el
análisis de la documentación pierda valor al no ser posible tener un plan de
contingencia ante cualquier situación que pueda suceder en la jornada de
trabajo. Provocando perdidas por bajo rendimiento, por dichas razones se
decidió proponer como mejora la elaboración de una herramienta digital de
control de producción que se pueda personalizar según las necesidades del
área e implementar nuevas automatizaciones, manteniendo el proceso en una
mejora constante y continúa eliminando las actividades manuales realizadas por
los operarios y reduciendo gran cantidad de tiempo muerto.
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diagnosticar la situación actual del área de producción mediante el uso de
herramientas cualitativas (como ser estadísticas, gráficos y diagramas que
nos permitan personalizar los verdaderos requerimientos para la
producción) y cuantitativas (niveles de eficiencia, estudios de cuellos de
botella y tiempos muertos).
1.1.3.UBICACIÓN Y ACCESO
Green Valley parque Industrial parcela 6A. KM 23 carretera a
occidente, sector Monte Grande, Quimistan Santa Bárbara, Honduras.
1.1.5.2.VISIÓN
Ser el mejor socio en su clase para cables automotrices, comprometidos a
exceder las expectativas de nuestros clientes, enfocándonos en un crecimiento
sostenible a través de:
18
1.1.5.3.OBJETIVO
1.1.6.2.CLIENTES
19
1.2. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1.2.1.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.2.2.DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Asistente de Ingeniería (logística, IP)
Es el encargado de programar las actividades en el área extrusión dar soporte
a los Ingenieros, llevando un control de los problemas recibidos durante el día.
Así como brindar a los técnicos de tooling, debidos materiales y herramientas
necesarias para la ejecución de cada actividad.
1.2.4.POLÍTICA SALARIAL
Coficab Honduras realiza los pagos de planilla de manera quincenal de forma
puntual a través del banco al cual está afiliado.
1.2.5.SISTEMA DE INCENTIVOS
Todos los colaboradores cuentan con un amplio sistema de incentivos a nivel
administrativo y operativo en las cuales se destacan los siguientes:
Bono de despensa mensual
Bono de asistencia
Empleado del mes
Record de ventas. (Coficab, 2017)
1.2.6.CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Coficab Honduras cuenta con programas de capacitaciones con varios
proveedores dependiendo del área a la que pertenezca cada colaborador,
mencionando los siguientes:
21
Asociación Hondureña de Maquiladores
Gamelearn.
Otros proveedores
1.2.7.EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Los colaboradores de Coficab Honduras son evaluados constantemente por
cada departamento al que pertenecen con base en los resultados obtenidos de
acuerdo con el puesto asignado a cada colaborador.
COFICAB diseña y fabrica una amplia gama de cables eléctricos para circuitos
de potencia de vehículos comerciales ligeros, de acuerdo con estándares
internacionales, como ISO, JASO, SAE y estándares de clientes, en todas las
secciones y clases de temperatura. (COFICAB Group , 2021).
1.4 EL MERCADO
1.4.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Por su ubicación geográfica, Coficab Honduras fue colocada en el parque
Industrial Green Valley por su proximidad y cercanía a los clientes más grandes
de nivel global en el sector automotriz.
23
1.5 SISTEMA PRODUCTIVO
1.5.1. DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERACIONES
A continuación, se muestra el diagrama de procesos de operaciones del área
de extrusión de la empresa Coficab.
24
CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
25
2.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
El área cuenta con cinco líneas y cada línea con dos empleados, cada línea
cuenta con una caldera, área de enfriamiento y embobinado.
El problema del área radica en las 3 horas tiempo muerto que se genera al
momento de realizar el registro de la producción debido a la gran cantidad de
documentación que debe llenarse y que no agregan valor al proceso ya que
únicamente se archivan y traspapelan.
2.2. METODOLOGÍA
Investigación
Autores como (Ander-Egg, 1992) afirman que la investigación es:
Enfoque cuantitativo
La investigación bajo el enfoque cuantitativo se denomina así porque trata con
fenómenos que se pueden medir (esto es, que se les puede asignar un
número, como por ejemplo: número de hijos, edad, peso, estatura, aceleración,
masa, nivel de hemoglobina, cociente intelectual, entre otros) a través de la
utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su
propósito más importante radica en la descripción, explicación, predicción y
control objetivo de sus causas y la predicción de su ocurrencia a partir del
desvelamiento de las mismas, fundamentando sus conclusiones sobre el uso
riguroso de la métrica o cuantificación, tanto de la recolección de sus
resultados como de su procesamiento, análisis e interpretación, a través del
método hipotético-deductivo. En ese sentido, tiene un mayor campo de
aplicación dentro de las ciencias naturales como la biología, química, física,
neurología, fisiología, psicología, etc. (Kerlinger, 2002).
28
2.2.1. TIPOS DE METODOLOGIA
Investigación
Enfoque Enfoque
Cualitativo Cuantitativo
Diagrama Estudio de
Causa y Efecto Tiempos
Estudio de Tiempos
Para (Guanoluisa, 2014) el estudio de tiempos es una técnica utilizada para
obtener un tiempo estándar permitido en el cual se llevará a cabo una
actividad. Estableciendo estándares para tareas u holguras para fatigas o por
retrasos personales e inevitables y con esta manera se generarán posibilidades
de resolver problemas en aspectos de proceso o fabricación.
Para el desarrollo del diagrama causa y efecto se realizó una reunión en donde
se dio una lluvia de ideas, en donde participo el Gerente de Operaciones,
30
Gerente de Producción, Supervisor de extrusión y Operarios de extrusión, los
cuales proporcionaron sus puntos de vista en base a los elementos: Máquina,
Método, Mano de Obra, Material y Medición.
Máquina:
Reventones en máquina de extrusión: Debido a la cantidad de tiempo
que se tarda el operador en el llenado del formato es posible que se den
reventones debido a la desatención de la máquina de extrusión.
Equipo tecnológico no utilizado: Cada línea de producción cuenta con
una laptop y una tabla que actualmente se usa muy poco debido a que
todos los formatos se llenan manual.
Método:
Proceso de llenado manual: el llenado de formulario se realiza en
formatos impresos que posteriormente son archivados y no añaden nada
al proceso.
Tiempo excesivo para el llenado de formato: El tiempo utilizado en el
llenado de los formatos es de aproximadamente 3 horas reloj. 31
Paros de línea por falta de reportes a tiempo: el supervisor de
producción requiere los reportes para continuar con la producción, si no
se tienen los formatos llenos a tiempo se paran las líneas de producción.
Mano de obra:
Incomodidad del operador: El operador no quiere llenar la gran cantidad
de formatos.
Tiempo del operador mal utilizado: se considera que el tiempo que el
operador utiliza en el llenado de los formatos puede ser empleado para
incrementar la productividad del área.
Actividades extras realizadas por el operador: el operador debe realizar
validaciones de datos para el llenado de los reportes por ende le genera
movimientos extras dentro del área de trabajo.
Errores cometidos por el personal: debido a que el llenado es manual y
al exceso de formatos, se pueden generar errores de dedo.
Material:
Perdida de materia prima por errores en reportes: Por error en el llenado
de los reportes se pueden generar producción de cables incorrectos
generando pérdidas de materia prima.
Uso de papel: debido a la impresión de formatos por línea.
Medición:
Tiempos muertos en producción: el tiempo de llenado de formatos se
suma al tiempo del proceso y por ende corresponde a un tiempo muerto.
Incumplimiento de producción: Es posible no cumplir con la producción
debido a la gran cantidad de tiempo utilizada en completar reportes.
32
33
A continuación, se muestra la tabla con los tiempos que se recopilaron respecto al llenado del formato de 10 operadores del área de
extrusión:
Con los datos obtenidos de la lluvia de ideas con los encargados del área de
extrusión fue posible construir identificar la siguiente lista de causas que
pueden influir en el problema actual del área de extrusión:
M Causa-Efecto
Máquina Reventones en máquina de extrusión.
Equipo tecnológico de apoyo (Tablet y Laptop) no
utilizado.
Método Proceso completamente manual.
Tiempo excesivo utilizado para el llenado de los
formatos.
Información no agrega valor al proceso.
Paros de línea por falta de reportes a tiempo.
Mano de Obra Operador no se siente cómodo llenando los formatos.
Tiempo del operador mal utilizado.
Actividades extras que debe realizar el operador.
Errores cometidos por el personal en el llenado de la
información.
Material Pérdida de materia prima debido a producción de
producto incorrecto por error en llenado de formatos.
Uso excesivo de papel.
Medición Tiempos muertos en producción.
Incumplimiento de producción.
35
2.4.1.2. HERRAMIENTA 2: ESTUDIO DE TIEMPOS
Por medio del histograma fue posible identificar que el tiempo que se utiliza
para el llenado de los formatos, es igual a tres (3) horas, el cual se considera
tiempo muerto dentro del área.
36
2.5. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
37
CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA
38
2.6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
A continuación, se realizará la descripción de la propuesta de mejora referente al
tiempo muerto que se genera debido al llenado de documentación relacionado al
registro de producción diario en el área de extrusión de Coficab de Honduras. Se
realizará el cálculo de los costos del proyecto y el beneficio que se pretende
obtener con la implementación de la propuesta.
2.7. OBJETIVO
Reducir el tiempo muerto provocado por el llenado de documentación
para registrar la producción del área de extrusión mediante el desarrollo
e implementación de un sistema de digitalización de datos que permita
automatizar dicho proceso.
39
extrusión se caracteriza por un alto nivel de viscosidad y los productos se obtienen
con una sección transversal de la forma deseada, como por ejemplo el plástico.
40
Se trata de una herramienta que permite realizar un ejercicio estadístico imparcial
para contabilizar la cantidad de artículos producidos, ensamblados o fabricados,
según sea el caso, así como otros factores que tienen injerencia en los ciclos
internos, revisión-maquinas.
Los datos que arroja el reporte de producción son de gran importancia para la
administración y operación de la planta, ya que ofrecen una forma de establecer
parámetros para evaluar distintos factores como la eficiencia. Un ejemplo de ello
es el OEE (Overall Equipment Effectiveness), que mide el aprovechamiento
integral de la maquinaria.
Automatizado. Este tipo de reportes son emitidos por los desarrollos de software
especializado en control de producción. Permiten seguimiento en tiempo real a
cada una de las tareas y productos, así como la inmediatez en el acceso a la
información. (Boltronic, 2022).
41
2.8.3. DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Este proceso consiste en transformar documentos en papel a un formato digital.
La tecnología avanza rápidamente y las empresas ya se han percatado de la
importancia de la digitalización de documentos, hasta el punto de que aquellas
organizaciones que no se digitalizan pueden encontrarse con que operan de forma
más lenta que su competencia. Son conscientes de las consecuencias que eso
conlleva en el futuro de la compañía.
42
Reducción de los Km de cable No producidos por día antes 307.50
después de la mejora 153.75 km el precio de venta por Km se mantiene
en L. 372.60.
Aumento en L20,623,410.00 de los ingresos en la producción anual.
Reducción de 110, 700.00 Km a 55, 350.00 km No producidos al año
Garantía de la conservación de esos documentos, ya que no se dañan
con el paso del tiempo.
Agilidad en las búsquedas de documentos que se encuentran
normalizados y ordenados.
Acceso seguro y rápido de la documentación.
Integridad de la información de producción ante catástrofes naturales o
modificación del contenido.
Pueden imprimirse copias exactas del original en cualquier momento, y
además, estas copias exactas sirven como copia de seguridad de los
documentos.
43
Data Coaching es una metodología que facilita la utilización de datos para
conseguir mejoras continuas en la organización. Un data coach colabora en el
desarrollo de las competencias necesarias para descubrir valor en los datos,
comunicarlo adecuadamente y actuar mejorando los resultados de la organización.
44
automatice el proceso de llenado de documentación de registro de
producción diario del área de extrusión.
El sistema planteado surge como plan de mejora para volver más eficientes los
tiempos de llenado de documentación de producción solicitado por el Ingeniero de
planta, la APP fue propuesta por el área de tecnología de la empresa y tercerizado
ya el proceso de desarrollo de la misma.
La mejora consiste en una aplicación que podrá ser utilizada por medio de
dispositivos móviles como ser tablets y teléfonos celulares, este sistema consiste
en realizar en tiempo real y en línea el registro de la producción diario del área con
el objetivo de reducir en un 50% el tiempo muerto que este proceso genera y
emplear ese tiempo recuperado en incrementar la producción y tener la
información a mano en tiempo y forma.
45
3. Reducción de los errores en el uso
46
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
1. OBJETIVO
Volver eficiente el tiempo que el operador dedica a llenado de documentación manual
mediante un programa de Digitación de datos de fácil manejo.
2. ALCANCE
Aplica a todos los operadores que llenan reportes de forma manual (hoja escrita o hoja de
cálculo en Excel)
3. DEFINICIONES:
KPI: Estos son los indicadores o valores cuantitativos que se pueden medir,
comparar y monitorear, con el fin de exponer el desempeño de los procesos y
trabajar en las estrategias de un negocio.
4. REFERENCIAS
Documentación de producción
Hoja de trabajo
Reporte de desperdicios
Asignación de trabajo
Reporte de producción por hora
47
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
5. RESPONSABILIDADES
Operador/ colaborador de turno área Extrusión: deberá llenar de manera digital toda la
información pertinente a la reportaría en la nueva aplicación de digitalización de
producción.
6. AUTORIDAD
Ingeniero de Área: encargado de planilla, auditorias de certificación, atiene reclamos
internos, toma decisiones de remediales en caso de desviación en el proceso.
7. DESARROLLO
A. Al colaborador se presenta la
siguiente pantalla donde puede
encontrar: Reporte de producción
Usuario, contraseña, el botón de
Iniciar sesión y el signo de
interrogación para dale
sugerencia al colaborador de si
gusta trasladarse a las distintas
ventanas para que tenga una referencia.
48
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
c. Si el colaborado le da clic
en el módulo panel de
control tendrá la opción de
buscar donde le aparece el
símbolo de una lupa.
Además de ellos podrá
ingresar al área de
EXTRUSIÓN donde tendrá
las opciones de elegir en
49
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
50
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
51
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
Y al darle clic en ver podrá obtener datos más a profundidad de cada KPI.
52
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
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COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
Cuando el usuario desee ingresar al área de Reportes debe darle clic a la flechita
hacia atrás hasta logar llegar a la pantalla de
Inicio donde dice panel de control y hay
encontrara la opción de REPORTES
54
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
55
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
Se observa Graficas de
EFICIENCIA TRABAJADAS
Se observa Graficas de
consumo de material de
PCV.
56
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
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COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
Al darle clic en esa área se abre cuadro de dialogo y la opción de busca marcado
con una lupa.
Las
recetas y si
conoce -mitiga los defectos de
EXTRUSIÓN.
Todo lo anterior lo podrá ver por medio de
videos o herramientas dinámicas, lo que
le permitirá estudiar y aprender.
58
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
59
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
9. CONTROL DE FORMATOS
“APLICACIÓN”
10. DISTRIBUCIÓN
Original: Líder de Calidad
Copia: Área de EXTRUCCIÓN
60
COFICAB (POWERED BY PASSION) Fecha de Emisión: Julio 2022
61
2.10. COSTO BENEFICIO
A continuación, se detallan los costos expresados en lempiras, que se espera
utilizar para llevar a cabo la propuesta, además se determina el beneficio que la
mejora generará a través de su implementación, también será posible calcular la
relación entre ambos datos para determinar la rentabilidad de la propuesta.
2.10.1. COSTO
Los costos que se están considerando para la implementación de la propuesta de
mejora se detallan a continuación:
# COSTO Costo
1 APP L244,900
2 servidores, Digital Ocean en modalidad Droplets, 1 L120,000
procesador 1 Intel 4 Core, 50 gb de estado sólido, 6 gb
de ram, transferencia 500 gb para Web
1 servidor digital Ocean Intel Corel i7, en modalidad L60,000
Droplets, 1 procesador 1 Intel 4 Core, 50 gb de estado
sólido de estado sólido, 6 gb de ram, transferencia 500
gb para APPI y ser consumida móvil.
Desarrollo de APPI para ser adaptable a la necesidad L64,900
de la empresa.
2 Web site L55,100
Dominio L11,365
Soporte periódico (trimestral) L18,900
Desarrollo /capacitación del personal en uso L12,900
Personal - Mano de Obra - Tiempo 8 meses L11,935
Total, de Costo del Proyecto L300,000
62
Distribuidos en dos Ítems#1 en APP y 2 el Web site, El APP consta de 3
servidores dos para la APP y uno para la APPI.
Y en el Web site consta de dominio, soporte periódico, desarrollo y mano de obra.
2.10.2. BENEFICIO
Con la implementación del sistema para digitalización de datos se espera reducir
en un 50% el tiempo muerto por registro de documentación de producción diaria,
es decir se espera disminuir de 3 horas a 1 hora y media dicho tiempo, este
beneficio podrá ser percibido en la producción diaria, debido a que ese tiempo
muerto será utilizado para mayor producción (Km de cable No producidos por día
Antes 305.50 ahora 153.75) se obtendrá una producción de 153.75 Km más de
cable producidos al día de cable en el área de extrusión.
A continuación, se muestra el análisis financiero realizado:
63
los reportes de producción diaria. Al año se dejan de producir 110,700 Km de
cable. El km de cable cuesta 15 $ por lo que al traducir la cantidad de Km al año
que no se producen se traduce a Lps. 41,246,820.00 anuales que se dejan de
percibir.
Tabla 5. Beneficio
64
La relación del costo con el beneficio obtenido corresponde a un 1.5%, es decir,
que del beneficio que se espera percibir, el 1.5% corresponderá a la inversión que
se debe realizar para ejecutar la propuesta de mejora.
Calculo de la diferencia
Costo - Beneficio Costo de la propuesta L. 300,000.00
Beneficio L. 20,623,410.00
Ganancia después de la Inversion L. 20,323,410.00
% de Ganacia Neta % de Ganacia Neta 98.55%
65
Tabla 8. Ganancia después de la inversión
En este caso C/B es igual a Ingresos totales netos entre Costo totales (L.
20,323,410.00/ L. 300,000) = 67.74 el resultado es mayor que 1 (uno) lo que
significa que la inversión es rentable.
66
2.11. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
67
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA PRACTICA
LABORAL.
68
4.1 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA LABORAL
Práctica profesional
69
Operarios de XLP
Con 5 máquinas de producción y dos operadores por máquina
Con 10 operarios en total.
70
4.1.6.PERFIL DEL PUESTO
1. IDENTIFICACION
2. REQUISITOS
3. DESCRIPCIÓN GENERAL
producción
diaria.
recetas de producción
laboratorio y logística.
72
4.1.8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES A SU GESTIÓN
PROBLEMAS SOLUCIONES
CONCLUSIONES 74
Se elaboro un diagnóstico de la situación actual del área de extrusión de
la empresa COFICAB, aplicando las herramientas Análisis causa-efecto
y estudio de tiempo. En el diagnóstico fue posible identificar que el
tiempo muerto que se genera en el área de extrusión por llenado de
documentación por registro de producción diaria equivale a 3 horas reloj
aproximadamente, tiempo en el cual se deja de producir, generando una
pérdida para la organización.
Se elaboro el análisis costo beneficio, por medio del cual se obtuvo que
el costo de la propuesta equivale a Lps. 300,000.00.
75
RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar el sistema de digitalización de datos en el
área de extrusión, además del procedimiento y guía de usuario
elaborado para el uso correcto de la aplicación para lograr erradicar el
trabajo manual y tedioso que deben realizar los operadores en el llenado
de los reportes de producción, lo que da pie a equivocaciones, errores y
retrasos en la presentación y disponibilidad de la información.
GLOSARIO 76
Aditivo: Sustancia añadida a un producto para modificarlo.
Aditivo anti-UV: Aditivo que protege a los polímeros que son muy sensibles al
deterioro causado por los rayos ultravioletas del sol en caso de exposición a la
intemperie.
Aditivo Antiblock: Aditivo que permite aportar una solución a los dos
problemas principales encontrados comúnmente en la industria
cinematográfica: facilitar el bobinado de las películas y el efecto "bloqueo".
77
Agente: Todo aquello que produce un efecto dentro de un fenómeno.
Agente bloqueante: Permite crear en la superficie de la película unos nódulos
que impiden que la película se deslice.
79
ANEXOS
A continuación, se muestra el detalle de pantallas del sistema de digitalización
de datos:
81
Adicionalmente se desarrolló un procedimiento explicando el proceso de
llenado de reportes que se realizará dentro del sistema de digitalización.
82
BIBLIOGRAFÍA
Ander-Egg, E. (1992). Técnicas de investigación social. México: El Ateneo.
y- aplicacion/
de-produccion
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/digitalizacion-
de-documentos
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1892/1/T-UTC-1782.pdf
Editorial de la UIGV.
Hill.
DATADEC: https://www.datadec.es/blog/19-beneficios-la-digitalizacion-
de-documentos
84
COLOFÓN
85