Novoa Montoya Lorena Cambio Cultura Mejora
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AUTORA:
AUTOR:
ASESOR:
Ing. Mariano Orlando Guillén Zénder
Dedicamos esta tesis a nuestros padres, por todo el amor y apoyo incondicional que
nos brindaron en nuestra formación universitaria.
A Dios y a la Virgen María, por bendecir nuestras vidas y ser nuestros guías. Gracias
por concedernos la perseverancia y salud para alcanzar nuestros objetivos.
Índice general
Introducción .......................................................................................................................................... 1
i
1.3.2. Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 24
ii
1.6.2. Indicadores Lean – OEE.............................................................................................. 56
2.1.3. Productos..................................................................................................................... 67
iii
2.8. Análisis OEE ....................................................................................................................... 88
2.11. Determinación de las contramedidas para resolver las causas principales ......................... 107
4.1. Obtención del Costo de Oportunidad del Capital (COK) .................................................. 186
iv
4.3.2. Beneficios de la implementación de la primera S ...................................................... 195
v
Índice de tablas
vi
Tabla 27: Cuadro de producción ............................................................................................ 119
Tabla 28: Check List .............................................................................................................. 120
Tabla 29: Control de producción por área ............................................................................. 120
Tabla 31: Problemas identificado en planta ........................................................................... 122
Tabla 30: Evolución de producción semanal ......................................................................... 123
Tabla 31: Seguimiento de los principios y hábitos de Covey ................................................ 125
Tabla 32: Listado de elementos identificados con tarjeta roja ............................................... 134
Tabla 33: Destino de elementos descartados en la Feria de Clasificación ............................ 135
Tabla 34: Listado de elementos identificados con tarjeta roja ............................................... 145
Tabla 35: Manual de limpieza - maquinaria .......................................................................... 146
Tabla 36: Programa de limpieza diaria parte 1 ...................................................................... 148
Tabla 37: Programa de limpieza diaria parte 2 ...................................................................... 149
Tabla 38: Matriz IPERC de la planta y almacén de la imprenta ............................................ 153
Tabla 39: Frecuencias de mantenimiento de las máquinas .................................................... 162
Tabla 40: Check list de mantenimiento diario ....................................................................... 166
Tabla 41: Check list de seguimiento de mantenimientos, según su frecuencia ..................... 167
Tabla 42: Check list de mantenimiento y control de paradas por área .................................. 168
Tabla 43: Identificación de actividades internas y externas .................................................. 169
Tabla 44: Reducción de tiempos de actividades internas ...................................................... 170
Tabla 45: Reducción de tiempos de actividades externas ...................................................... 172
Tabla 46: Conversión de actividades internas a externas ...................................................... 172
Tabla 47: Tabla de seguimiento de SMED ............................................................................ 173
Tabla 48: Número de operarios por actividad en la celda Doblado, pegado y empaque ....... 175
Tabla 49: Resumen de mejora en el tiempo de ciclo ............................................................. 176
Tabla 50: Puntuación del tronco ............................................................................................ 178
Tabla 51: Modificación de la puntuación del tronco ............................................................. 178
Tabla 52: Puntuación del cuello ............................................................................................. 178
Tabla 53: Modificación de la puntuación del cuello .............................................................. 178
Tabla 54: Puntuación de piernas ............................................................................................ 179
Tabla 55: Resumen de puntuaciones...................................................................................... 179
Tabla 56: Puntuación del grupo A ......................................................................................... 179
Tabla 57: Puntuación del brazo.............................................................................................. 180
Tabla 58: Puntuación del antebrazo ....................................................................................... 180
Tabla 59: Puntuación de la muñeca ....................................................................................... 180
vii
Tabla 60: Puntuación del grupo B ......................................................................................... 181
Tabla 61: Niveles de actuación según la puntuación final obtenida ...................................... 181
Tabla 62: Cronograma de implementación de mejoras ......................................................... 185
Tabla 63: Salario del personal................................................................................................ 188
Tabla 64: Costos de capacitación incurridos en la implementación de los 3 principios y 7
hábitos .................................................................................................................................... 188
Tabla 65: Costos de materiales incurridos en la implementación de los 3 principios y 7
hábitos .................................................................................................................................... 189
Tabla 66: Costos de capacitación incurridos en la implementación de 5’S ........................... 189
Tabla 67: Costos de materiales incurridos en la implementación de 5’S .............................. 190
Tabla 68: Costos de capacitación incurridos en la implementación del mantenimiento
autónomo................................................................................................................................ 190
Tabla 69: Costos de materiales incurridos en la implementación del mantenimiento autónomo
................................................................................................................................................ 191
Tabla 70: Costos de capacitación incurridos en la implementación de SMED ..................... 191
Tabla 71: Costos de materiales incurridos en la implementación de SMED ......................... 192
Tabla 72: Costos de capacitación incurridos en la implementación de celdas de manufactura
................................................................................................................................................ 192
Tabla 73: Costos de adquisición de maquinaria para la celda de Manufactura ..................... 192
Tabla 74: Cálculo del costo adicional por nueva maquinaria. ............................................... 193
Tabla 75: Costo de capacitación de ergonomía ..................................................................... 193
Tabla 76: Costo de implementación de ergonomía................................................................ 194
Tabla 77: Beneficio económico por la implementación de los 3 principios y 7 hábitos de
Covey ..................................................................................................................................... 194
Tabla 78: Comparación de precios (sin IGV) de compra por kilo ......................................... 195
Tabla 79: Costo de materia prima (cartón) ............................................................................ 195
Tabla 80: Ingresos por venta a acopiadores ........................................................................... 195
Tabla 81: Ahorro de tiempos por desplazamiento a estantes ................................................. 196
Tabla 82: Ahorro de tiempos por búsqueda de herramientas ................................................ 196
Tabla 83: Ahorro de tiempos por búsqueda de tintas ............................................................ 196
Tabla 84: Ahorro de tiempos por búsqueda de insumos de mantenimiento .......................... 197
Tabla 85: Cálculo del aumento de productos terminados debido a la mejora en la disposición
de productos terminados ........................................................................................................ 197
Tabla 86: Cálculo del ahorro por la segunda S ...................................................................... 198
viii
Tabla 87: Cálculo del ahorro por disminución de merma por limpieza ................................ 198
Tabla 88: Cálculo del ahorro por la disminución en el tiempo de limpieza profunda ........... 199
Tabla 89: Cálculo del ahorro por la cuarta S ......................................................................... 199
Tabla 90: Beneficio económico por la implementación del mantenimiento autónomo ........ 200
Tabla 91: Beneficio económico por la implementación de SMED ....................................... 200
Tabla 92: Cálculo del ahorro anual por la mano de obra ....................................................... 201
Tabla 93: Depreciación anual de la nueva maquinaria .......................................................... 201
Tabla 94: Beneficio por la implementación de ergonomía en la imprenta ............................ 201
Tabla 95: Beneficio total de las herramientas ........................................................................ 202
Tabla 96: Evaluación económica de las propuestas de mejora .............................................. 202
ix
Índice de figuras
x
Figura 33. Hoja de la combinación del trabajo estándar ......................................................... 53
Figura 34. Celdas de manufactura ........................................................................................... 55
Figura 35. Fórmula para el cálculo de la disponibilidad, rendimiento y calidad .................... 56
Figura 36. Planeamiento Sistemático de la Distribución ........................................................ 59
Figura 37. DOPm .................................................................................................................... 60
Figura 38. Gráfica de trayectorias ........................................................................................... 60
Figura 39. Actividades Cuantitativas (TRA numérico) .......................................................... 61
Figura 40. Actividades Cuantitativas (TRA letras) ................................................................. 62
Figura 41. Diagrama Relacional de Actividades (DRA) ......................................................... 63
Figura 42. Layout de bloques unitarios (LBU) ....................................................................... 63
Figura 43. Diagrama Relacional de Espacios (DRE) .............................................................. 64
Figura 44. Organigrama .......................................................................................................... 67
Figura 45. Productos ............................................................................................................... 68
Figura 46. Mapa de Procesos .................................................................................................. 71
Figura 47. Flujo de proceso de la producción de cajas desde prensa hasta post-prensa ......... 74
Figura 48. Distribución de planta ............................................................................................ 76
Figura 49. Proceso principal.................................................................................................... 79
Figura 50. Despliegue de familia de productos ....................................................................... 80
Figura 51. Caja Trilux 035 ...................................................................................................... 82
Figura 52. VSM Actual para la producción de cajas Trilux 035............................................. 84
Figura 53: Cálculo del takt time para la fabricación de cajas Trilux 035 ............................... 85
Figura 54. Análisis del takt time y los tiempos de ciclo por operación................................... 86
Figura 55. Diagrama de Ishikawa del problema de una cultura organizacional deficiente .... 91
Figura 56. Causas de una cultura organizacional deficiente ................................................... 92
Figura 57. Puntuajes de las causas del problema de cultura organizacional deficiente. ......... 95
Figura 58. Diagrama de Pareto del problema de una cultura organizacional deficiente ......... 96
Figura 59. Principales causas raíz de una cultura organizacional deficiente. ........................ 96
Figura 60. Diagrama de Ishikawa del problema de desorden en la planta .............................. 98
Figura 61. Puntajes de las causas del desorden en la planta ................................................. 101
Figura 62. Diagrama de Pareto de las causas del desorden en la planta ............................... 102
Figura 63. Principales causas raíz del desorden en planta .................................................... 102
Figura 64. Diagrama de Ishikawa del problema de Tiempos prolongados en las operaciones
................................................................................................................................................ 103
Figura 65. Puntajes de las causas del problema de los altos tiempos estándar ..................... 105
xi
Figura 66. Diagrama de Pareto con las causas del problema de altos tiempo estándar en las
operaciones. ........................................................................................................................... 106
Figura 67. VSM con herramientas a aplicar .......................................................................... 108
Figura 68. Apretón de mano.................................................................................................. 112
Figura 69. Boletín de cumpleañeros del mes ........................................................................ 112
Figura 70. Misión, visión y valores en un área ..................................................................... 117
Figura 71. Empezar con un fin en la mente........................................................................... 118
Figura 72. Uso obligatorio de mascarilla y gorro.................................................................. 118
Figura 73. Prohibido el uso de celular................................................................................... 119
Figura 74. Correcto lavado de manos.................................................................................... 121
Figura 75. Formato de OPL de Clasificación ........................................................................ 128
Figura 76. Pirámide de jerarquías de los Comité de 5s ......................................................... 129
Figura 77. Flujo de identificación de objetos innecesarios ................................................... 130
Figura 78. Elementos innecesarios en la planta .................................................................... 130
Figura 79. Criterio de frecuencia de uso para las tarjetas rojas............................................. 131
Figura 80. Flujo de clasificación ........................................................................................... 131
Figura 81. Tarjeta roja de 5s.................................................................................................. 132
Figura 82. Elementos identificados con tarjeta roja 5s Parte 1 ............................................. 133
Figura 83. Elementos identificados con tarjeta roja 5s Parte 2 ............................................. 133
Figura 84. Formato de OPL para la clasificación.................................................................. 135
Figura 85. Ficha de auditoría de Clasificación ...................................................................... 136
Figura 86: Estantes de tres niveles y tablero de sombras ...................................................... 137
Figura 87. Tablero de sombras .............................................................................................. 138
Figura 88. Disposición de los estantes en planta................................................................... 138
Figura 89. Tablero de sombras para limpieza ....................................................................... 139
Figura 90. Nuevo guardarropa para el personal en la imprenta ............................................ 139
Figura 91. Nueva disposición de llenado de cajas ................................................................ 140
Figura 92. Estantes organizados ............................................................................................ 140
Figura 93. Rotulado de maquinaria en la empresa ................................................................ 141
Figura 94. Rotulado del guardarropa de la empresa.............................................................. 141
Figura 95. Señalización en la planta de impresión ................................................................ 142
Figura 96. Formato de OPL para el orden............................................................................. 143
Figura 97. Ficha de auditoría de orden .................................................................................. 144
Figura 98. Formato de control de limpieza ........................................................................... 147
xii
Figura 99. Formato de OPL para limpieza ............................................................................ 150
Figura 100. Ficha de auditoría de limpieza ........................................................................... 151
Figura 101. Mapa de riesgos de la planta y almacén ............................................................ 154
Figura 102. Formato de OPL para Seguridad y Salud .......................................................... 155
Figura 103. Ficha de auditoría de Seguridad y Salud ........................................................... 156
Figura 104. Afiche de las 5s .................................................................................................. 157
Figura 105. Formato de OPL de Autodisciplina ................................................................... 158
Figura 106. Ficha de auditoría de Autodisciplina ................................................................. 159
Figura 107. Orden de mantenimiento.................................................................................... 161
Figura 108. Diagrama de flujo de limpieza ........................................................................... 163
Figura 109. Ejemplo de instrucciones de mantenimiento ..................................................... 165
Figura 110. Celda de Doblado-pegado-empaquetado ........................................................... 175
Figura 111. Ficha de seguimiento de la implementación de la celda de manufactura .......... 176
Figura 112. Postura de trabajo – impresión (inspección de nivel tinta y su cambio)............ 177
Figura 113. Postura de trabajo tras mejora ergonómica ........................................................ 182
Figura 114. Ficha de seguimiento de descansos ................................................................... 183
xiii
Introducción
En el capítulo uno, se presenta el marco teórico utilizado para las propuestas de mejora
en la fabricación de cajas impresas de la empresa. De la misma manera, se describirán los
conceptos y herramientas relacionados a Lean Manufacturing y a ingeniería industrial.
1
Capítulo 1: Marco Teórico
Este capítulo tiene como objetivo detallar los conceptos relacionados a la cultura
organizacional, los procesos, las herramientas para el análisis del proceso, Lean Manufacturing
y sus herramientas.
1.1. Cultura
La palabra cultura es originaria del latín cult o colere que significa cultivo. El uso del
término se ha extendido a los campos de la sociología, la antropología, la estética y el
psicoanálisis. Dadas las particularidades y necesidades de cada rubro, el significado de la
palabra ha evolucionado con el tiempo y hoy en día la palabra cultura es considerada uno de los
términos más complejos de definir y no tiene una definición universal. Una de las definiciones
más completas es la de los investigadores antropológicos Alfred Louis Kroeber y Clyde
Kluckhohn: La cultura se basa en patrones de conducta que han sido adquiridos y transmitidos
a un grupo de personas. El núcleo de la cultura son los valores asociados a ellas, los cuales
pueden ser condicionantes de las acciones futuras. (Kroeber y Kluckhohn 1952:181)
2
difíciles de percibir, como son las manifestaciones psicológicas y sociales de la cultura.
Según Cameron y Quinn (2011: 36), existen 4 tipos de culturas organizacionales (ver
Figura 1):
1. Jerarquía
2. Clan
Los líderes son los facilitadores de información y mentores, ellos tienen una figura
paternal en el equipo. Los valores que dirigen este tipo de cultura son el compromiso, la
comunicación y el desarrollo. La cohesión y la moral son muy importantes. El éxito es definido
por el desarrollo y participación de sus empleados.
3. Adhocrática
4. Mercado
La mayoría de las empresas tiene una mezcla de los diferentes tipos de culturas
mencionadas, pero siempre predomina una.
3
Figura 1. Modelo de los Valores en Competencia (MVC).
Tomado de “Diagnóstico de la cultura organizacional en universidades tecnológicas bajo el Modelo
de Valores en Competencia” por García (México), 2009.
La herramienta más usada por las empresas para medir su cultura organizacional son las
fuentes primarias como las encuestas y entrevistas. La encuesta es una de las más empleadas,
“las empresas recurren a ella para recolectar información precisa para identificar los posibles
problemas que aquejan a las organizaciones. La información recogida es utilizada
posteriormente para elaborar un análisis cuantitativo” (ESAN: 2015).
1. Características dominantes
2. Liderazgo
4. Cohesión organizacional
5. Ejes estratégicos
6. Criterio de éxito
4
Cada dimensión tiene cuatro posibilidades de respuesta y los participantes deben
dividir cien puntos entre ellas. En la Tabla 1, se muestran las características dominantes en un
área de trabajo
Tabla 1
Ítem de OCAI sobre características dominantes
En las respuestas, las A reflejan el tipo clan; las B, el tipo adhocrática; las C, el tipo
mercado; y las D, el tipo jerárquica. Después de realizar el OCAI, se realiza un promedio de
las respuestas por cada tipo de cultura, tanto para la deseada como la actual. Por ejemplo, en la
Figura 2, se puede observar que la cultura actual de una empresa es jerarquizada, pero la deseada
es del tipo clan:
En el ejemplo mostrado la situación real se muestra con una línea continua y la deseada
con rayas. La cultura actual del ejemplo es del tipo jerarquizada y su tipo deseado es de clan.
5
1.1.4. Clima organizacional
“El clima laboral es el medio ambiente, tanto físico como humano, en el que se
desarrolla una determinada actividad o trabajo. (…) Incluye desde la forma de relacionarse de
los empleados hasta la satisfacción de los mismos” (Coll, 2020). El buen clima laboral es
indispensable para que la empresa tenga un buen desempeño y lograr un ambiente de trabajo
armónico.
Según Salazar y otros (2009), los componentes y determinantes en un clima laboral son:
• Ambiente físico
• Características estructurales
• Ambiente social
• Características personales
• Comportamiento organizacional
6
Tabla 2
Encuesta de clima laboral
Nota. Tomado de “Evaluación de equipos de alto desempeño”, por Guillén (Perú), 2021.
1.1.5. Misión
7
de la empresa, facilita la toma de decisiones y establece los límites de lo correcto e incorrecto.
Una misión debe:
• Diferenciar a la empresa
• Creíble
1.1.6. Visión
Para Collings & Porras (2004:4), una visión correctamente definida consta de dos partes.
La primera parte es la ideología central que determina la sostenibilidad de una organización y
motiva a los trabajadores a tener una mejora continua. La ideología debe estar compuesta por
un propósito principal y los valores de la empresa, los cuales son los pilares de la empresa. La
segunda parte es la visión de futuro, obtenida al ver la organización desde el interior y analizar
sus posibilidades.
8
• Ser recordada por todos
1.1.7. Valores
Ipinza (2008:68) define los valores organizacionales como las políticas directrices más
importantes, pues regulan y evalúan el desempeño de sus trabajadores, al establecer un
comportamiento adecuado. Además, sirven de guía en la toma de decisiones. Los valores
establecen la filosofía de la empresa al representar sus creencias, actitudes, prácticas y
personalidad. Algunos ejemplos son: honestidad, integridad y el respeto por las personas
Los valores son sustanciales para ajustar los objetivos y propósitos empresariales, crear
políticas y definir las estrategias.
1.1.8. Principios
De acuerdo con Quiroa, los principios de la organización son los elementos que
constituyen la base para el buen funcionamiento de la empresa. Ayudan a emplear todos los
recursos empresariales de forma ordenada y consistente para lograr sus objetivos establecidos
en un tiempo determinado, con el nivel de eficiencia y eficacia requerido (2020). Algunos
ejemplos de principio son la continuidad, flexibilidad, eficiencia, responsabilidad y
especialización.
1.1.9. Liderazgo
9
Por otro lado, el liderazgo ayuda afrontar el cambio; es decir, fija una visión o dirección
con estrategias con el fin de lograr el cambio. Para alcanzar la visión se requiere motivar e
inspirar al personal, no empujándolos en la dirección correcta como lo hacen los mecanismos
de control de la gestión, sino satisfaciendo las necesidades humanas básicas relacionadas que
tienen que ver con el logro y reconocimiento.
1.1.10. Líder
Ander- Egg y Aguilar (2001:200) señalan que un trabajo en equipo se configura dentro
de un proceso basado en una común orientación de objetivos, con una clara distribución de
responsabilidades y tareas dentro de una estructura organizacional básica, y la creación de un
sistema relacional gratificante que favorezca la productividad grupal.
Para que exista un trabajo en equipo, los objetivos deben ser aceptados y entendidos por
todos los miembros del equipo. Los objetivos y valores dan dirección a un trabajo en equipo.
10
Un grupo tiene un nivel de organización primario. Pueden tener un objetivo; no obstante,
no cuenta con las tareas y funciones precisas o definidas. En contraste, un equipo tiene un alto
nivel organizacional que les permite trabajar coordinadamente y con funciones claramente
definidas.
De acuerdo con Reza (2005:11), los equipos de alto rendimiento nacen de la necesidad
de aumentar la productividad sin un coste significativo. Los equipos de alto rendimiento están
enfocados en obtener resultados de la manera más rápida y eficiente. Este tipo de equipo está
altamente calificado, busca resultados duraderos, promete liderar a la empresa en el logro de
metas y en la toma de decisiones estratégicas.
Un equipo altamente efectivo está formado por personas que practican los siete hábitos
de Covey, los cuales serán explicados a mayor detalle en los siguientes incisos. Según Covey
(1997:8), los equipos altamente efectivos se caracterizan por:
11
5. Estar informados de las necesidades de los empleados, clientes, stakeholders y de la
comunidad.
Según la consultora Michael Page (2020) existen 6 claves para formar un equipo
altamente efectivo:
1. Tener los objetivos definidos, consensuados y medidos
2. Claridad en la asignación de roles
3. Procesos correctamente definidos
4. Buena comunicación y clima laboral
5. Existencia de confianza y respeto
6. Participación activa de los miembros
Asimismo, Reza (2005) recomienda que para tener un equipo altamente efectivo se
tenga número reducido de personas, no mayor a 12 miembros. Para que el equipo funcione
adecuadamente debe existir organización, unicidad, compromiso, disciplina y vínculos
internacionales. Es natural que en equipo surjan conflictos y no se debe de huir de ellos; por
el contrario, debe ser un factor de trascendencia para una mejor toma de decisiones
12
(el cómo hacer) y deseo (el querer), como se puede ver en la Figura 3:
El banco emocional es una metáfora de la seguridad y confianza que tenemos con las
otras personas. Si deposito dinero en la cuenta bancaria emocional de otra persona con un trato
cortés, educada, honesta y cumpliendo con mis responsabilidades, se crea una reserva en esa
cuenta. Cuando algo sale mal en esa relación, esa reserva emocional compensa la diferencia.
Cuando la cuenta fiduciaria es alta, la comunicación se vuelve simple y eficiente. Según Covey,
se debe hacer depósitos frecuentes en la cuenta de banco emocional de todos los protagonistas
clave de la empresa: empleados, clientes, accionistas, proveedores, miembros de la comunidad,
etcétera (1997:8). Los seis depósitos principales son:
• Pedir disculpas
13
Para ilustrar los depósitos y retiros se puede tomar como referencia la Figura 4:
El efecto es un equilibrio que llamo equilibrio P/CP. “P” es la producción del resultado
deseado y “CP” es la capacidad productiva, capacidad o recurso que producen. El equilibrio
P/CP es especialmente importante para los recursos humanos de una organización: clientes y
empleados. Los principios de CP dicen que siempre debemos tratar a nuestros empleados de la
manera que queremos para que puedan tratar a nuestros clientes lo mejor que puedan (Covey,
1996: 34-36). Una organización solo concentrada en la producción origina un descuido en la
maquinaria y el deterioro de las relaciones interpersonales. Por otro lado, una organización
enfocada en la capacidad productiva no tiene un uso óptimo de la capacidad instalada y no
contará con los recursos requeridos para el sostenimiento de la empresa (Guillén, 2017:21).
Por ejemplo, una panadería, que se concentra solo en las ventas, mantiene un horno
trabajando de manera continua. El equipo ha comenzado a presentar fallas en el sistema de
calentamiento, con lo cual la empresa necesita incurrir en gastos de reparación y habría un paro
de la producción. Si la empresa hubiera invertido en la capacidad de producción; es decir, en el
mantenimiento del equipo, la empresa podría mantener sus ventas de manera sostenida. Caso
contrario a la Figura 5.
14
Figura 5. Equilibrio entre producción y capacidad de producción
Tomado de “Los tres principios”, por Guillén (Lima), 2017.
3. Proceso de cambio
Para entender los hábitos, primero se debe entender el concepto de paradigma y cómo
realizar un cambio de paradigma. Según Covey (1997: 13-19), un paradigma se puede
interpretar como un mapa. Un mapa no es un territorio, sino una interpretación de ciertos
aspectos de un territorio. Del mismo modo, un paradigma es una explicación o modelo para
algo. Los paradigmas son la fuente de nuestras actitudes y comportamiento. Con la ayuda de
estos mapas mentales, interpretamos todo lo que experimentamos. Cambiar actitudes y
comportamientos es casi inútil a largo plazo, si no examinamos los paradigmas a partir de los
cuales se forman estas actitudes y comportamientos. Cuanto más conscientes seamos de
nuestros paradigmas y de cómo nos afecta nuestra vida, más podremos estar examinarlos y estar
abierto al cambio. Un cambio de paradigma podría llamarse la experiencia “¡Eureka!”. Sucede
cuando finalmente vemos una imagen compleja de una manera diferente. Cuanto más se adhiere
una persona a su percepción original, más poderosa es la experiencia. Los cambios
significativos se dan cuando se rompen los antiguos paradigmas.
Por ejemplo, en la Figura 6 podemos ver una carreta la cual era usada para el transporte
terrestre. Para romper el paradigma que el ser humano solo puede movilizarse dentro del planeta
Tierra, el ser humano logra construir los cohetes espaciales, salir del planeta y luego llegar a la
luna.
15
Figura 6. Proceso de cambio
Tomado de “Los tres principios”, por Guillén (Lima), 2017.
Los hábitos no partes separadas o fragmentadas. Los siete hábitos, en conjunto, brindan
un enfoque altamente integrado, consistente y gradual para el desarrollo personal e
interpersonal efectivo del crecimiento. Según Covey, “nos mueven progresivamente sobre un
continuum de madurez, desde la dependencia hacia la independencia y hasta la
interdependencia” (1997:32).
Al inicio todos somos dependientes y con el tiempo nos volvemos independientes hasta
que podamos ser autosuficientes. A medida que continuamos creciendo y madurando, nos
hacemos cada vez más conscientes de la interdependencia que hay un sistema, así como una
sociedad, en la cual se entrelazan las habilidades de todos los miembros.
Las personas dependientes no pueden lograr, pues no tienen las cualidades necesarias
para lograrlo interdependencia. La interdependencia solo está al alcance de las personas
independientes,
Según Covey (1997: 14), los siete hábitos permiten lograr resultados sostenibles en el
tiempo para lograr que el personal de una empresa sea efectivo. Los hábitos propuestos por
Covey son los siguientes en la lista:
1. Ser proactivo:
Este hábito nos da la libertad de elegir nuestra respuesta a los estímulos del medio
ambiente y ser los arquitectos de nuestro propio destino. Nos faculta para responder de acuerdo
16
con nuestros principios y valores. Al ser proactivos somos capaces de tener iniciativa, manejar
el cambio y asumir responsabilidades.
El tener un fin nos da una razón de ser, pues la creación de una visión de lo que se
anhela alcanzar ayuda a dirigir las acciones a lo que realmente es significativo para cada uno.
Una visión clara nos permite establecer metas medibles y enfocarse los resultados deseados.
4. Pensar Ganar-Ganar:
Con unas activades efectivas de negociación, se establece el balance entre los objetivos
propios y el de los demás para lograr un bien común. A su vez, se construyen relaciones con
confianza, colaboración y alto rendimiento.
Es la clave para alcanzar relaciones humanas efectivas y llegar a los acuerdos de tipo
ganar/ganar del hábito cuatro. Al poner en práctica este hábito, se pone en práctica la
comunicación interpersonal efectiva, se superan las barreras de la comunicación, se aprende a
entender y transmitir adecuadamente los puntos de vista.
6. Sinergizar:
7. Afilar la sierra:
Ayuda a lograr el equilibrio y buscar calidad de vida. Se establece el balance entre todas
las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que desempeña
cada uno y buscar el mejoramiento continuo.
17
La Figura 7 es una representación visual de la secuencia y relación de los siete hábitos.
Los tres primeros hábitos están relacionados con el autodominio y el paso de la dependencia a
la independencia. Son las victorias privadas, que son la esencia del desarrollo del carácter. La
victoria personal precede a la victoria pública. Cuando uno se vuelve completamente
independiente, posee ya una base para la interdependencia efectiva, a partir del cual se puede
trabajar efectivamente sobre las victorias conjuntas, las cuales están orientadas hacia el trabajo
de equipo, la colaboración y la comunicación de los tres siguientes hábitos. Finalmente, el
sétimo hábito incluye y encarna todos los otros hábitos. Este último muestra una verdadera
independencia para tener la capacidad de alcanzar la interdependencia.
1.2. Procesos
“Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno
o más insumos para obtener uno o más productos para los clientes” (Krajewski, Malhotra y
Ritzman 2008:4).
18
Según Mallar, las actividades de un proceso están interrelacionadas y se caracterizan
por requerir de insumos (inputs: productos o servicios brindados de otros proveedores) y
actividades definidas que agregan valor, para obtener determinados resultados (outputs).
(2010:7). Es decir, los insumos originales se transforman en productos con valor agregado.
Según ESAN Graduate School of Business (2019), el análisis de procesos permite a las
organizaciones identificar, evaluar y resolver los orígenes de los problemas, al tomar acciones
que les permitan lograr sus objetivos estratégicos. No obstante, es importante que el análisis sea
continuo, debido que a los procesos se deben optimizar con el desarrollo de la tecnología.
El análisis del proceso permite contestar algunas preguntas importantes, como ¿cuántos
clientes pueden manejar el proceso por hora?, ¿Cuánto tiempo tomará servir a un cliente?, ¿Qué
cambio necesita el proceso para expandir la capacidad?, ¿Cuánto cuesta el proceso?
El primer paso del análisis del proceso consiste en definir con claridad cuál es el
propósito del análisis. ¿El propósito es resolver un problema?, ¿El propósito es comprender
mejor las repercusiones de un cambio en la manera de hacer negocios en el futuro? (Chase,
Jacobs y Aquilano 2009:160)
De acuerdo con ESAN Graduate School of Business (2019), los pasos para realizar un
análisis de procesos son:
1. Identificar los procesos a mejorar y los objetivos estratégicos que se desea lograr.
2. Establecer un equipo de trabajo para la mejora, el cual debe estar formado por un
líder, un alto ejecutivo de la empresa, los empleados vinculados al proceso y otros
trabajadores de otras áreas que deseen participar.
3. Crear un diagrama de procesos de negocio. En este definen las funciones y
responsabilidades de cada trabajador. Se debe incluir las fechas de inicio y
finalización para el análisis.
4. Definir la situación del proceso actual. Este paso ayuda a conocer cómo se está
llevando a cabo el análisis de proceso. Es indispensable conocer el propósito del
proceso, las métricas, la carga laboral y las dificultades que existen en él.
5. Identificar los puntos de mejora, los cuales deben estar alineados con los objetivos
estratégicos de la empresa.
19
6. Diseñar el proceso mejorado. La información recopilada de los pasos anteriores es
empleada para diseñar el nuevo proceso.
Al no existir una normalización sobre los tipos de procesos, Pérez afirmó que la
clasificación de los procesos se debe realizar según su misión (2009: 83). Según la Universidad
ESAN (2016), se pueden dividir en tres los procesos:
• Procesos claves: Están directamente relacionados con los bienes producidos o los
servicios prestados y, por lo tanto, están orientados al cliente. Están enfocados en dar
un valor agregado y sus resultados son percibidos directamente por el cliente.
Generalmente, estos procesos son las que más recursos consumen.
• Procesos estratégicos: Son los establecidos por la alta dirección para determinar la
manera en la que se gestiona el negocio y poder crear valor. Brindan apoyo en la toma
de decisiones de planificación, estrategia y mejora dentro de la organización. Ellos
proporcionan los lineamientos y tienen un carácter trasversal en todos los procesos de
una organización. Algunos ejemplos de este tipo de procesos son: comunicación interna,
comunicación con el cliente, publicidad, diseño, sistemas, planificación de estrategia,
entre otros.
• Por proyectos: Es una producción por encargo bajo contrato y se realiza un solo gran
proceso a la vez. Tiene un alto grado de flexibilidad, pero el nivel de volumen y
estandarización es bajo.
20
• Por lotes: En esta configuración se caracteriza porque existen varias operaciones a la
vez, los inventarios son mínimos y hay paradas frecuentes. En los lotes, los productos
son iguales o muy similares.
De acuerdo con Pérez (2009: 89), un mapa de procesos es un instrumento que muestra
las interacciones a nivel macro, donde los procesos operativos interactúan con los de apoyo,
debido a que tienen necesidades y recursos compartidos, y con los de gestión, ya que tienen
información compartida.
Según la universidad ESAN (2016), los mapas de procesos brindan una perspectiva
global y local, ubicando cada proceso en la cadena de valor. Al mismo tiempo, combina el
propósito de una organización con los procesos que la rigen, por lo que también se utiliza como
herramienta de aprendizaje para los empleados. El mapa de procesos muestra los tres tipos
procesos (claves u operativos, estratégicos y de soporte) y sus interrelaciones. Gráficamente,
los procesos operativos se ubican en el centro del mapa y son mostrados de izquierda a derecha.
Alrededor de ellos se posicionan los procesos de estrategia y soporte. Para ilustrar y reforzar
este punto está la Figura 8:
21
Figura 8: Mapa de procesos.
Tomado de “Mapa de procesos según la nueva ISO 9001 2015”, por ISOTools, 2016.
Bonilla (2020) definió la mejora continua de los procesos como metodologías que
permiten la optimización sistemática de los procesos y sus resultados, potenciando su
efectividad. Con la implementación de las estrategias, se aumentan los niveles de productividad
y calidad, se reducen costos, y se incrementan los niveles de satisfacción tanto de clientes,
consumidores y stakeholders. La mejora continua se basa en una fuerte cultura organizacional
basada en valores profundos, donde el enfoque en el cliente es primordial.
Para la mejora continua se emplea el ciclo PDCA (plan, do, check y act) o círculo de
Deming, mediante la implementación de herramientas en cada una de las etapas del ciclo.
• Planificar (Plan): Consiste en comprender el estado actual del proceso, encontrar los
problemas, determinar los objetivos y un nuevo estándar, identificar las acciones para
lograr la mejora y evaluarlas según los criterios de costo e impacto en la seguridad,
calidad y productividad. Finalmente crear un plan con las acciones viables a ejecutar
que contenga el detalle del responsable y fecha de ejecución. Algunas herramientas
usadas en esta etapa son los diagramas de Paretto, Ishikawa, Pert y flujo.
22
• Hacer (Do): Implementar las acciones. En esta etapa se debe usar una hoja de control e
incidencias.
• Verificar (Check): Revisar la eficacia de las acciones llevadas a cabo.
• Actuar (Act): Del resultado obtenido en el paso anterior se deben sacar conclusiones.
En caso se haya cumplido el objetivo, se debe estandarizar el nuevo proceso. De no
cubrirse los objetivos, nuevamente se debe realizar el PDCA.
1.2.6. Kaizen
Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora. Esta metodología consiste en
mejorar continuamente los procesos. Es una de las partes de la Casa Lean, la cual, según
Villaseñor, involucra a todas las personas en una organización desde gerentes a todos los niveles
(2016: 88). Esta metodología es más efectiva si todos los involucrados en una organización
están conscientes de las ventajas de esta (como simplificaciones de tareas, reducción de
tiempos, disminución de fallas, etc.) y están dispuestos a usarla.
En este apartado se presentará las herramientas para analizar los procesos con sus
ejemplos respectivos, las cuales serán aplicadas para realizar el diagnóstico de la empresa y sus
23
principales problemas.
3. Pedir al grupo que genere soluciones o ideas sin críticas, sin limitar el tipo y
número de ideas.
Leal (1987: 34) define al diagrama de Pareto como una herramienta vital para la elección
de prioridades que ayuda a la identificación de causas vitales y triviales. Si se aplican medidas
sobre las causas vitales (aproximadamente representan el 20%), se soluciona un 80% los
efectos. Es importante mencionar que en las causas vitales solo se incluyen aquellas que son
controlables.
24
frecuencia en el eje x. En el eje y se tendrá uno primario, que muestra el porcentaje individual,
y el secundario, que muestra el porcentaje acumulado.
El diagrama de causa y efecto (ver Figura 11), también conocido como diagrama de
espina de pescado, fue originalmente desarrollado por Kaoru Ishikawa. La principal brecha de
rendimiento se llama "cabeza de pez"; Las categorías más importantes de posibles causas se
presentan como espinas estructurales; y las causas probables específicas aparecen como espinas
menores. Mediante la creación y el uso de diagramas de causa y efecto, el analista identifica
todas las categorías importantes de las posibles causas de los problemas. (Krajewski 2008:165).
El diagrama permite obtener una visión global de las posibles causas de un problema, las cuales
son agrupadas en categorías (la espina estructural o mayor). Las categorías más usadas son las
seis M: medio ambiente, mano de obra, método, material, maquinaria y medición.
25
Figura 11. Diagrama de causa-efecto
Tomado de “Administración de operaciones”, por Krajewski (México), 2008.
26
Figura 12. Contenido en el DOP
Tomado de “Introducción al estudio del trabajo”, por Organización Internacional del Trabajo
(Suiza), 1996.
El círculo representa una operación; es decir, cuando se agrega valor al producto como
cambiar sus características físicas o químicas. Los cuadrados son las inspecciones que se
pueden llevar a cabo para verificar la calidad o cantidad. La operación combinada es mostrada
con el símbolo de un cuadrado circunscrito que refleja la realización de las actividades de
operación e inspección al mismo tiempo.
27
Figura 13. Diagrama de Operaciones
Tomado de “Introducción al estudio del trabajo”, por Organización Internacional del Trabajo
(Suiza), 1996.
28
Tabla 3
Simbología del Diagrama de Análisis del Proceso
Nota. Tomado de “Análisis y mejora de los procesos de mercadería importada del centro de
distribución de una empresa retail”, por Salas (Perú), 2013.
Dado el nivel de detalle de este tipo de diagrama., las representaciones que son similares
a los del DOP suelen ser muy extensas y poco prácticas de visualizar. Por lo tanto, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que es más práctico emplear hojas
mimeografiadas donde los símbolos se repitan en una solo columna, lo cual da mayor claridad
y evita la omisión de algún dato fundamental (1996: 93).
29
Figura 14. Diagrama de Análisis de Procesos de un motor
Tomado de “Introducción al estudio del trabajo”, por OIT (Suiza), 1996.
30
1.3.6. Diagrama de Recorrido Oficina Internacional Del Trabajo (1996)
31
1.3.7. Los 5 porqués
3. ¿Por qué ayer me acosté tan tarde? Porque estuve acabando un informe.
4. ¿Por qué no tenía listo el informe? Porque había calculado que tardaría
menos en terminarlo.
5. ¿Por qué calculé mal el tiempo? Porque no tuve en cuenta las horas de
documentación previa que necesitaría invertir en el mismo.
32
En el año 1902, se fundó el grupo Toyota dedicado a la fabricación de textiles de alta
calidad, para lo cual elaboraron un sistema de detección de errores, que detenía la producción
ante un error.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la economía de Japón era débil y con
escasez de capital. Frente a esta situación, Toyota se vio impulsada a establecer estrategias para
optimizar el uso de recursos. La clave de Toyota fue la participación de todos los empleados en
el proceso de mejora diario de la empresa. Fueron los años en los que Taiichi Ohno desarrolló
herramientas como SMED, 5S, Kanban, que más tarde conformaron TPS o Toyota Production
System (Casado 2018:8).
Es importante recalcar que no fue hasta 1990 que el término Lean Manufacturing fue
inventado en el libro The machine that changed the world y en 1996 se publica el libro Lean
Thinking
33
1.4.3. Pensamiento Lean
El ingeniero Kaoru Ishikawa creó una filosofía llamada Lean Thinking. Esta
metodología permite a las empresas ser más eficientes y reducir los costes ocasionados por la
mala calidad (ESAN 2016). El pensamiento Lean o Lean Thinking en inglés es aquella filosofía
que elimina desperdicios. Lean Thinking es un proceso enfocado a la eliminación del
desperdicio e ineficiencias en una organización con el fin de reducir el costo para ganar
beneficio. Esto es confirmado también por Hernandez y Vizán, donde indican que, en el
Pensamiento Lean, el punto de partida es el precio que el mercado está dispuesto a pagar y los
beneficios que el mercado está dispuesto a recibir para reducir los costos generales al reducir o
eliminar tantas actividades como sea posible sin agregar valor (2013: 22).
Lean Thinking posee 5 principios (ver Figura 16) los cuales son la causa del éxito de
esta metodología. Los cinco principios son los siguientes:
1. Valor: Según Villaseñor, el cliente es el único que puede definir el cliente final
(2016: 103). A partir de lo anterior, se debe conocer el valor, a partir del cliente,
pues cualquier otra característica adicional que el producto posea, será
considerada como desperdicio, ya que el valor extra lo percibe el cliente final.
2. Mapa de valor: es importante visualizar el flujo de valor. Según Villaseñor, el
mapa de valor es el conjunto de tres actividades para entregar o transferir un
producto (2016: 103) y, para ello, una de las herramientas usadas para realizar
esto es el Value Stream Mapping (VSM). A continuación, las tres actividades
mencionadas anteriormente:
3. Flujo: Luego de saber las actividades y procesos que agregan valor, se busca la
creación de flujo continuo en actividades que crean valor.
34
4. Jalar: Este principio se basa en que no debe producirse hasta que se reciba una
solicitud de pedido por parte del cliente.
5. Perfección: Lean Thinking busca la perfección a partir de la mejora continua,
los anteriores principios y otras herramientas.
35
1.4.6. Los 7 + 1 desperdicios
1. Sobreproducción
Consiste en producir antes que el pedido sea emitido por el cliente, lo que aumenta el inventario
y costo de este (Villaseñor 2016: 21). Más adelante se verá por qué el inventario aumenta el
costo innecesariamente.
2. Espera
Ocurre cuando el operario espera a que termine el tiempo que le toma a la máquina
procesar un producto o servicio, materiales, productos intermedios, herramientas, etc. Sin
realizar alguna tarea en paralelo (Villaseñor 2016: 21). El operario al esperar a la máquina tiene
tiempos improductivos; sin embargo, se le está pagando este tiempo que puede invertirse en
producir otros productos o brindar otros servicios.
3. Transporte Innecesario
Los transportes que no son necesarios de un lado a otro. Además, puede causar daños
en el producto y se incurriría en un costo por daños, reprocesos o desechar el producto
(Villaseñor 2016: 21). Este caso es similar al anterior, solo que aquí se puede ahorrar tiempos
disminuyendo estos transportes.
36
4. Sobre procesamiento o procesamiento incorrecto
Causado por no tener claros los requerimientos del cliente y procesar inadecuadamente,
lo que incurre en que se sobre empleen los recursos (Villaseñor 2016: 21). Para cumplir con la
efectividad, se debe consumir lo necesario de recursos y cumplir a tiempo con la producción.
Sin embargo, este desperdicio supone lo contrario.
5. Inventarios
6. Movimiento Innecesario
Hace referencia a los movimientos innecesarios que hace el personal durante su jornada.
Dentro de ellos están buscas, mirar e incluso caminar cuando no sea necesario (Villaseñor
2016: 21). Este desperdicio puede ser eliminado con una estandarización y definición de un
método para llevar a cabo cada proceso para evitar movimientos no necesarios.
Aquí están los reprocesos, las fallas en la producción, tanto los que pueden volver a
procesarse como aquellos que no, ya que significa el empleo de tiempo y recursos de manera
innecesaria (Villaseñor 2016: 21). Lo que se busca al producir es hacer bien los productos al
primer intento para no gastar recursos como tiempo y materiales.
8. Talento Humano:
Para explicar mejor lo que significa Lean, se presenta la siguiente figura de la Casa Lean
(ver Figura 18).
37
Figura 18. Casa del Sistema de producción Toyota
Tomado de “Manual de Lean Manufacturing Guía Básica”, por Villaseñor (Perú), 2016.
Value Stream Mapping proviene del inglés y se conoce como Mapa de Flujo de Valor
en español. VSM es un diagrama que muestra en cada etapa el flujo de información y materiales
requeridos desde el momento en que el cliente solicita el producto hasta el momento en que se
entrega e incluye los tiempos que agregan o no valor (ver ejemplos de VSM actual y mejorado
en la Figura 19 y 20 respectivamente). Además, los VSM se utilizan para planificar y conectar
iniciativas Lean a través de un proceso que proporciona una estructura entre la alta dirección,
los gerentes, los líderes de equipo y los moderadores (Villaseñor: 2016 146-147). Entonces,
38
esta herramienta puede analizar los tiempos que agrega valor y los que no, para futuramente
hacer el proceso de reducción o eliminado de los tiempos improductivos.
39
40
Takt significa en alemán ritmo y time significa en inglés tiempo. Entonces takt time
significa tiempo de ritmo. Esto aplicado en Lean Manufacturing significa el ritmo de
producción. Además, producir a ritmo de takt time implica que la producción y ventas estén
relacionadas (citado en Villaseñor 2016: 35). Se elaboró la Figura 21 para visualizar este
vínculo.
Esta herramienta fue desarrollada por Hiroyuki Hirano. Las cinco S es una herramienta
la cual cuenta con cinco etapas, las cuales sus nombres provienen del idioma japonés. Según
Socconini, cinco S (5’S) es la disciplina para lograr una mayor productividad en el trabajo
mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza (2008: 147).
42
Figura 22: Diagrama de flujo para la clasificación
Tomado de “5 S, VSM, TPM Final 2 2017”, por Guillén (Perú), 2017.
2. Orden: consiste en establecer un lugar fijo para cada cosa, el cual cuente con una
identificación (Socconini 2008: 149). Un ejemplo es rotular una caja con cascos
para ingenieros para que todo aquel que necesite uno sepa donde están y poder
utilizarlos. Al final de su uso, se debe devolver el casco al lugar predestinado donde
lo encontró. Aquí el rotulado sirve como herramienta que simplifica la
identificación de lugares. La Figura 23 muestra un ejemplo para mantener el orden
de las herramientas:
43
3. Limpieza: en esta etapa (ver Figura 24) se remueve la suciedad y se evita ensuciar
(Socconini 2008: 149). En este punto se debe valorar más evitar ensuciar que
limpiar, pues de este modo los colaboradores invertirán menos tiempo limpiando,
resultado de haber ensuciado menos.
44
5. Autodisciplina: consiste en crear el hábito en la empresa de las normas y
procedimientos (2017: 38). Este apartado se refiere a respetar lo establecido en los
puntos anteriores para mantener el ambiente de trabajo (ver Figura 26).
1.5.4. Ergonomía
La ergonomía tiene como objetivo garantizar que el ambiente de trabajo esté en armonía
con las actividades que realiza el trabajador. Se busca dar condiciones del trabajo óptimas para
el personal. Alguno de los aspectos donde se aplica la ergonomía son los siguientes en la lista:
• Antropometría
• Trabajo muscular
• Postura en el trabajo y movimientos
45
• Riesgo de accidentes
• Fatiga general y recuperación
• Carga y fatiga mental
• Condiciones de iluminación
• Temperatura
• Ruido
Como se puede observar en la Figura 27, el suelo está señalado en la parte derecha con
dos franjas de color amarillo y por dentro de plomo. Esto permite a los usuarios saber por dónde
caminar sin interrumpir o retrasar el posible paso de maquinaria.
46
Mantenimiento Productivo total (MPT) (2016: 64). Es por esta razón que se puede ahorrar en
costos por reparaciones graves por no atender a tiempo a la maquinaria. Además, según Cabrera
(2012:300), el objetivo del mantenimiento autónomo es que el operario usuario permita
preservar y mejorar las condiciones del equipo, compartiendo adicionalmente su conocimiento
y experiencias. Es decir, es un método de mantenimiento que determina las tareas que ejecutan
los operarios de producción y que, en general, son: limpieza, lubricación y chequeo.
El operario debe actuar como propietario de la máquina y es su deber detectar las fallas
potenciales, prevenirlas y cooperar a prologar el tiempo de vida del equipo.
Al realizar un mantenimiento autónomo, se logra evitar:
• Desgastes por sobrecargas
• Movimiento del equipo por exceso de vibraciones.
• Rupturas.
• Fallas por sobrecalentamiento
“Se estima que los problemas por falta de limpieza adecuada en tiempo representan
entre 30 y 40% de los eventos y de 20 a 25% son problemas que pudieron haber sido previstos
mediante una revisión sistemática de los operadores a su equipo” (Cabrera 2012:301). Dado
que el operario es el usuario, él es el más calificado para identificar variaciones en el
rendimiento de la máquina al limpiar, lubricar y revisar. Según Cabrera (2012:302), el
mantenimiento autónomo se lleva a cabo con la siguiente secuencia: orden, limpieza básica,
disminución de fallas elementales, limpieza exhaustiva, lubricación, inspección total (máquina
y proceso), predicción de fallas, estandarización de las operaciones, y desarrollo corriente
arriba y corriente abajo.
47
Tabla 4
Pasos para implementar el Mantenimiento Autónomo
48
Figura 28. Escaneo de un producto por parte de un operario
Tomado de “La señalización del suelo del almacén: ¿cómo realizarla y qué normativa aplica?”, por
Mecalux, 2020.
1.5.8. Kanban
Kanban proviene del japonés que significa en español “tarjeta”; ya que esta herramienta
consiste en tarjetas que controlan la producción e inventario. Tal como señala Villaseñor,
regular el inventario, tanto de materia prima como de productos finales, de tal modo que se
evite la sobreproducción con el mínimo de movimientos (2016 :76-77). De este modo, los
operarios tienen información sobre el inventario, la siguiente actividad donde se debe dirigir,
de dónde vino el inventario entre otro beneficio, como evitar movimientos innecesarios, ya que
saben dónde dirigir los productos. La Figura 29 muestra un ejemplo de tarjeta Kanban:
El nombre Just in Time proviene del inglés que significa “justo a tiempo”. Se define JIT
49
como la herramienta que controla el flujo de los materiales para producción de lo necesario
requerido por el cliente con el fin de reducir los inventarios (los cuales son desperdicios si se
mantienen en exceso). Incluso Villaseñor, agrega que se puede trabajar en conjunto al sistema
kanban y pull (2016: 74). Al producir solo lo necesario, se producen pedidos pequeños en
cantidad los cuales no pasan a ser almacenados, sino, en el caso ideal, son distribuidos
directamente al cliente. De esto modo los costos que implican el inventario, disminuyen. La
Figura 30 resume los beneficios de JIT.
SMED significa Single Minute Exchange of Dies es conocido en español como “cambio
de matriz en menos de 10 minutos”. Como su nombre indica, consiste en reducir el tiempo de
preparación de las máquinas (tiempo el cual no agrega valor al producto) a menos de 10
minutos y de este modo, reducir el tiempo de entrega al cliente. El objetivo principal de utilizar
la herramienta SMED es acortar los tiempos de cambio y al mismo tiempo ajustar los lotes de
producción (citado en Astonitas 2020: 5). Al tener un menor tiempo de preparación, otorga
mayor flexibilidad en la producción de pequeñas cantidades de productos, lo cual combina con
JIT.
50
máquina (citado en Villaseñor 2016: 126). Además, de ello, se busca la flexibilidad en la
producción de la cual se tratará en las siguientes líneas.
Existen cuatro etapas para esta herramienta según Hernández y Vizán como muestra la
Figura 31:
51
se puede modificar la estructura de la máquina agregando unos escalones para que
ahora trabaje más cómodo y rápido.
4. Preparación cero. Esta etapa se alcanza cuando se adoptan las tecnologías correctas
y los diseños que permitan flexibilidad en la producción. Esta flexibilidad facilitará
la aplicación posterior de otras herramientas Lean (Hernández y Vizán 2013: 43-
44), por ejemplo, JIT más Kanban y SMED generarían un sistema de producción
que solo produce lo que el cliente necesita (debido a kanban) con un flujo controlado
(JIT) el cual puede hacer cambios ajustes flexible (SMED).
3. Garantiza el cumplimiento.
Además, el trabajo estandarizado ofrece la mejor forma o método para realizar una tarea. Para
ilustrar el tiempo de ciclo la secuencia de actividades a relacionar para seguir la estandarización
se utiliza la hoja de trabajo estandarizado, la cual sigue los siguientes pasos (Villaseñor 2016:
59).
52
En la Figura 32, se muestra un ejemplo de una hoja de trabajo estandarizado mientras
que en la Figura 33, el de una hoja de la combinación del trabajo estándar.
53
1.5.12. Celdas de manufactura
El diseño de una celda de manufactura bajo un enfoque Lean (como la Figura 34), busca
maximizar la eficiencia de los procesos, incrementar la flexibilidad, minimizar los tiempos de
cambios de referencia, optimizar el flujo de los productos, materiales y procesos, eliminar
desperdicios, balancear el flujo, mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo y amortiguar
las fluctuaciones de la demanda.
El diseño de celdas, bajo la filosofía Lean, tiene como objetivo maximizar la eficiencia del
proceso, aumentar la flexibilidad, reducir los tiempos de preparación y mejorar los flujos de
productos, materiales y procesos, eliminar desperdicios y tomar en cuenta la ergonomía de la
estación de trabajo.
En una celda, las máquinas se agrupan en compactas áreas de trabajo, formando líneas
de producción que elaboran una familia de productos. La ventaja de esta distribución es que
minimiza los tiempos de preparación, incrementa la flexibilidad y reduce los espacios.
Según Muñoz, Zapata y Medina (2022), los diez factores para el diseño de celdas de
manufactura Lean se presentan a continuación:
• Mantener un flujo constante del producto.
• Diseño compacto.
• Flujo lógico y secuencial para trabajar al ritmo del Takt time.
• Diseño ergonómico.
• Economizar movimientos.
• Optimizar la visualización e identificación de los materiales.
• Estándares claros.
• Minimizar la manipulación de materiales.
• Maximizar la flexibilidad.
• Hacerlo simple.
54
Figura 34. Celdas de manufactura
Tomado de “Lean Manufacturing: Modelos y herramientas”, por Muñoz, Zapata y Medina
(Colombia), 2022:116.
Los indicadores Lean Manufacturing son aquellos que ayudan a medir y controlar la
mejora en una organización donde se ha implementado el sistema Lean Manufacturing.
Además, Hernández y Vizán remarcan que no se debe culminar un proceso de mejora sin un
indicador que mida la misma (2013: 94).
55
1.6.2. Indicadores Lean – OEE
OEE son las siglas en inglés de Overall Equipment Effectiveness que se conoce en
español como Efectividad Total del Equipo (ETE). OEE es una herramienta que combina varios
aspectos y patrones de producción para proporcionar información del proceso, además se
pueden medir las mejoras reales en 5’S, Lean, TPM, Kaizen y Six Sigma. Los informes de OEE
abordan los cuellos de botella y el desperdicio y conectan la toma de decisiones financieras con
el rendimiento comercial, lo que permite justificar cualquier nueva decisión de inversión
(citado en Casilimas y Proveda 2012: 28). De este modo, este indicador puede medir el grado
de nuestras implantaciones Lean.
Como ejemplifica Cruelles, tener un OEE de 40% quiere decir que de las 100 unidades
que se pudieron producir, en la realidad solo se hicieron 40 (2010: 102).
Para el cálculo de la disponibilidad, rendimiento y calidad, este último autor emplea las
siguientes definiciones y fórmulas (Cruelles 2010: 102):
56
Estos valores de OEE pueden ser clasificados por intervalos (Cruelles 2010: 107). Si el
OEE es menor a 65%, es de la categoría inaceptable. Si es mayor a 65% y menor a 75%, es
regular. Si es mayor a 75% y menor a 85%, es aceptable. Si es mayor a 85% a 95%, es buena.
Finalmente, si es mayor a 95% es excelente. Con estos valores se puede armar un histórico de
valores de OEE para una máquina y analizar cómo va el progreso de la implementación de
Lean y tomar medidas al respecto. A continuación, la Tabla 5 con estos intervalos:
Tabla 5
Clasificación según el ratio OEE
Este proceso se lleva con el fin de tener una disposición dentro de la planta óptima la
cual permita reducir o tener costos mínimos. Esta definición se usa tanto para una redistribución
(volver a elaborar una disposición a una planta, la cual ya cuenta con una) y una planta la cual
falta disponer maquinaria y otros elementos industriales.
Es la disposición física más eficiente el cual minimice los costos en una planta. Según
Muther, esta cláusula incluye los equipos necesarios para procesar y almacenar materias primas,
el personal y cualquier otra operación o servicio, así como los equipos de trabajo y el personal
de taller. Asimismo, el sistema puede ser existente o diseñado (1981: 13)
57
c. Circulación del trabajo a través de la planta
Muther señala que existen tres tipos clásicos de distribución de planta (1981: 24-25):
a. Distribución por posición fija, donde el componente principal permanece fijo y las
herramientas, materiales y otros elementos necesarios concurren a este componente
(Muther 1981: 24-25). Este el caso de la producción de aviones donde estos
permanecen fijos en su producción mientras que los operarios, materiales y otros
elementos concurren al producto.
b. Distribución por proceso o por función, en la cual todos los elementos y operaciones
que cumplen la misma tarea o semejante están agrupados (Muther 1981: 24-25).
58
Figura 36. Planeamiento Sistemático de la Distribución
a. Diagrama de Flujo Simple: como primeros pasos se debe realizar los DOP, DAP y
DR. A continuación, se debe elaborar la Tabla Relacional de Actividades para luego
elaborar una tabla de proximidades, realizar la distribución a escala y, por último,
adicionar pasillos y otros servicios.
59
métodos de producción y elaborar una mejor distribución de personal y máquinas a
partir del estudio de las actividades en el diagrama. Un ejemplo de este diagrama es
el de la Figura 37:
60
c. Tabla de Actividades Cuantitativas (TRA numérico) donde se registran los valores
de cada departamento o área en valores numéricos que pueden ser costo de
transporte, números de traslados, etc. (Ormachea 2020: 8-10). Se puede elaborar en
base al gráfico de trayectorias donde se colocan el número correspondiente al flujo
de materiales de entrada entre áreas. A continuación, la Figura 39 ilustra un TRA:
61
Figura 40. Actividades Cuantitativas (TRA letras)
Tabla 6
Codificación de la Tabla de Actividades Cuantitativas (TRA letras)
62
Figura 41. Diagrama Relacional de Actividades (DRA)
63
g. Diagrama Relacional de Espacios (DRE) es un diagrama a escala el cual se muestra
la disposición de la planta y se agregan pasillos y otros servicios. Este diagrama
(Figura 43) se realiza también basándose en el LBU que se haya elaborado
previamente.
64
Capítulo 2: Descripción y Diagnóstico de la Empresa
2.1. La empresa
La empresa es una sociedad anónima cerrada con una trayectoria de 15 años en el sector
gráfico, especializada en la fabricación de envases de cartón plegables. Está enfocada en
abastecer, y satisfacer las necesidades y expectativas de las diversas industrias, tales como la
alimentaria, farmacéutica, manufacturera y otras, a través de productos innovadores y
soluciones gráficas diferenciadas.
Misión:
“Buscar mantener una estrecha comunicación con nuestros clientes para desarrollar un
producto que cumpla con las expectativas requeridas. Seguir el desarrollo integral del envase,
65
manteniendo un estricto control de calidad, con la finalidad de que sus empaques se distingan
del resto, dentro de su rubro. Mantener en constante capacitación y desarrollo profesional a
nuestros colaboradores, así como también ir innovando nuestra maquinaria a la par con los
avances tecnológicos actuales” (Impresores Josel, 2022).
Visión:
“Ser reconocidos como la mejor opción en la mente de nuestros clientes bajo los
parámetros de buena calidad, buen acabado y un asesoramiento personalizado. Afianzar paso a
paso nuestra presencia en el mercado comercial. Mantener un constante control en la seguridad
industrial, apoyando, desde nuestra posición, la protección de nuestro medio ambiente. Creando
conciencia en las personas sobre el uso y abuso de aquellos productos que podrían dañar nuestro
planeta, lo cual consideramos es nuestra responsabilidad social” (Impresores Josel, 2022).
Valores:
66
En la Figura 44, se muestra el organigrama de la empresa. Esta cuenta con un gerente
general y un asistente de gerencia, encargados de supervisar y coordinar todas las operaciones
en las que se rige la empresa. Asimismo, están encargados de la logística, distribución,
presupuestos, marketing y ventas. Los trabajadores se dividen en las áreas de preprensa, prensa
y post-prensa. El departamento de pre-presa consta de dos operarios, los cuales realizan el
modelado, grabado y revelado para tener el diseño del envase. El departamento de prensa
abarca la actividad de impresión y está constituida por tres operarios. En el departamento de
post-prensa los operarios están distribuidos en las actividades de barnizado, troquelado,
perforado, doblado, pegado y empaquetado. Finalmente, en el área de control de calidad, los
operarios verifican el acabado del producto para que pueda ser entregado al cliente.
Organigrama
2.1.3. Productos
La empresa ofrece envases de cartón plegables y afines. Esta cumple con los requisitos
más estrictos para la producción de envases para alimentos, medicinas, cigarrillos y útiles
escolares. Se cumple con la Euro Norma EN 71.14.3-DIN 53770, debido a que se trabaja con
tintas a base de aceites vegetales que no contienen aceites pesados ni ftalatos, las cuales son
seguras y permiten cuidar la salud de los trabajadores, clientes y usuarios finales. La Figura 45
muestra algunos de los productos que manufactura.
67
Figura 45. Productos
Clientes:
• Qroma
• Sazón Lopesa
• Faber-Castell
• Artesco
• Basa
• Charlotte
• Facusa
• Tigo
68
• Mova
• Boston
• Bartori
• Sherfarma
• Bagó
• Shurtape
Competidores
• Perú Offset
• Data print
• Cima Graf
• Quad grafic
Proveedores
Los principales insumos que requiere la empresa son el cartón, barniz, tintas a base de
aceites vegetales, pegamento, papel kraft para el empaquetado, placas, limpiadores, cuchillas y
reglas de corte (ver algunas de ella en la Tabla 8). La lista de los proveedores se muestra a
continuación en la Tabla 7:
69
Tabla 7
Proveedores de la empresa
Tabla 8
Insumos
70
2.2. Los procesos y la organización
Según la Figura 46, los procesos de negocio (operativos) son los siguientes:
1. Recepción de diseño de cajas o diseño: consiste en el diseño de una nueva caja para
el cliente si este no cuenta con un diseño o desea modificarlo o la simple recepción
del mismo vía correo electrónico. Este proceso también es conocido como preprensa.
71
pegado-doblado, empaquetado y almacenamiento. Este proceso se hace por lotes; sin
embargo, se sobre produce en ocasiones para atender más rápido al cliente si este
vuelve a pedir el mismo producto.
5. Publicidad: este proceso es nuevo en la empresa. Este proceso trata de que la empresa
sea conocida por más personas y empresas. Últimamente, se han usado las redes
sociales y han creado una página web con información sobre la empresa y cómo
contactarse con ellos.
72
2.2.3. Áreas de la empresa
73
73
Figura 47. Flujo de proceso de la producción de cajas desde prensa hasta post-prensa
El proceso inicia con el transporte de la materia prima al área de impresión, donde es
procesada en una de las cuatro impresoras por un operario, el cual abastece a estas impresoras.
Luego, el producto en proceso es transportado al área de barnizado, donde una impresora
adaptada para este fin realiza la tarea vigilada y abastecida por otro operario. Al finalizar este
proceso, el material pasa a ser troquelado por dos troqueladoras las cuales ya fueron
previamente programadas con las dimensiones a troquelar. Esta actividad es abastecida y
supervisada por un operario. Seguidamente, es desglosado el producto intermedio según las
guías dejadas por la troqueladora por el mismo operario que vigila el proceso de troquelado. El
material en proceso es tomado de cien unidades en cien unidades para la actividad de desglose.
El siguiente proceso es el de doblado y pegado que se realiza en una sola máquina destinada a
este fin. En esta etapa las cajas son dobladas según lo establecido por el cliente y poseen de dos
a tres lados pegados. Seguidamente, los productos son transportados al área de empaque, donde
son envueltos en papel kraft y transportados al almacén.
2.3.1. Planta
75
Figura 48. Distribución de planta
• La demanda es variable
• Hay ocasiones en que la planta produce más unidades de las necesarias con el fin
que el cliente si vuelve a solicitar el mismo producto se tenga inventario inicial para
poder atenderlo más rápido.
76
Tabla 9
Máquinas de la empresa
Las máquinas impresoras son de tres, cuatro y cinco colores. La de cinco colores fue
adquirida hace en el 2020 y actualmente es la más usada debido a su mejor calidad y rapidez en
la producción, seguida por la impresora de cuatro colores.
77
Una de las máquinas de impresión de tres colores es solo usada en caso no se den abasto
con las otras impresoras. La segunda máquina de tres colores es rellenada con barniz, en lugar
de tinta, y es empleada en el barnizado.
La empresa tiene dos máquinas troqueladoras cilíndricas para hacer el corte del envase
y para el desglosado tiene una máquina desglosadora; no obstante, esta no es empleada y el
desglose se realiza de forma manual.
La imprenta elabora envases plegables y afines, los cuales son fabricados según las
especificaciones del cliente. Todos los productos pasan por la pre-prensa e impresión. Después,
dependiendo de lo requerido por el cliente, las planchas pueden pasar a un barnizado offset con
la máquina Roland Parva simple, el cual sirve de capa protectora y le otorga al producto un
ligero brillo. En caso el cliente desee un acabado con alto brillo, se realiza un barnizado UV,
para lo cual se hace uso de la segunda barnizadora Roland Parva, esta fue modificada para que
tenga anexada una máquina barnizadora UV. Asimismo, el cliente puede escoger que las
planchas sean plastificadas. Para estos casos, la empresa terceriza este proceso.
Una vez con las planchas con el barniz o plastificado que el cliente ha seleccionado, se
continúa con el proceso de troquelado, desglose y doblado/pegado.
78
Figura 49. Proceso principal
Tabla 10
Producción anual 2021
Las impresiones planas son pedidos especiales que hacen los clientes para hacer
publicidad de sus productos como colgantes, afiches y volantes. La Figura 50, a continuación,
muestra las familias de productos.
79
Figura 50. Despliegue de familia de productos
Tabla 11
Familia de productos
Para la selección del producto estrella se analizó la producción de cajas con barniz
simple de una sola pega en el año 2021, de la cual se obtiene la Tabla 12:
80
Tabla 12
Producción anual 2021 – Cajas con barniz simple de una sola pega
81
Figura 51. Caja Trilux 035
Tomado de “Bolígrafo 035F Azul Trilux Faber Castell”, por J&S Suministros, s/f
El siguiente VSM (ver Figura 52) se analizó en base a la orden promedio de pedido de
la Caja Trilux 035, el cual era de 50 000 cajas de este modelo con plazo de 15 días laborales. A
continuación, el detalle del VSM con unidad de medida 1 caja:
82
con plazo de entrega de 3 días y medio.
3. Luego, se realizan las operaciones de impresión, primer secado, barniz, segundo secado,
troquelado, desglose, doblado-pegado y empaquetado.
4. Finalmente, se obtienen 13.67 días de lead time y 529.48 segundos de valor agregado
por ciento de Caja Trilux 035.
83
84
La empresa tiene una demanda anual de 12 000 000 cajas con barnizado offset, para lo
cual cuentan con 20 operarios. El horario de trabajo es de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes, con
45 minutos de refrigerio y 15 minutos para los servicios higiénicos, y los sábados de 09:00 a
14:00. Por lo tanto, para el cálculo del takt time, se consideran lo siguientes datos:
Cada pedido del producto estrella es de 50,000 unidades y tiene un tiempo de entrega
de 15 días, pero de calcular el takt time con esta información, no se tendría ningún cuello de
botella, lo cual discrepa de la realidad en la planta, ya que, al haber de 30 a 40 pedidos de
diferentes lotes por mes, existen colas y un cuello de botella en el proceso de doblado-pegado.
Por lo tanto, para poder representar lo que sucede en la imprenta, se tomó el takt time con el
total requerido mensual.
Figura 53: Cálculo del takt time para la fabricación de cajas Trilux 035
En la Figura 54 se tiene el análisis del takt time y los tiempos de ciclo de cada operación.
85
Figura 54. Análisis del takt time y los tiempos de ciclo por operación
1. Sobreproducción
86
2. Espera
Las esperas suceden cuando las máquinas se malogran y deben parar la producción para
cambiar de máquina. Asimismo, debido al desorden, los operarios se demoran en
encontrar los materiales o herramientas de trabajo, al no tener estos un lugar definido,
ello origina paradas en la producción.
3. Transporte Innecesario
4. Sobre procesamiento
5. Inventarios
Los inventarios en la empresa son mínimos, ya que la producción se hace bajo demanda.
Solo queda un 1.75% de la producción en inventario, el cual es usado como stock de
seguridad. Los inventarios originan una disminución del área disponible de almacenaje.
6. Movimiento Innecesario
7. Productos defectuosos
87
no determinan correctamente la cantidad de tinta o no hacen el set-up adecuadamente la
máquina, lo cual conlleva a mermas de producción, pérdida de materia prima y
desperdicio de tiempo productivo.
8. Talento Humano.
En esta sección, se procede con el cálculo del OEE en la empresa (ver Tabla 13):
Tabla 13
Cálculo del OEE
88
Asimismo, la disponibilidad de la planta, de 81.82%, no es óptima debido a las paradas no
programadas ocasionadas por el mal funcionamiento de las máquinas, esperas y elevados
tiempos de transporte.
89
Tabla 14
Listado de problemas
Se hace uso del diagrama de Ishikawa para determinar las causas raíz del problema
principal, tomando en cuenta los factores de: ambiente físico, comportamiento
organizacional, reglas y ambiente social. El resultado del análisis se muestra en la Figura
55. En la Figura 56, se muestran ejemplos de las causas relacionadas al ambiente físico
y comportamiento organización.
90
91
Figura 55. Diagrama de Ishikawa del problema de una cultura organizacional deficiente
Figura 56. Causas de una cultura organizacional deficiente
Del diagrama de Ishikawa, se pueden identificar quince causas raíz para el problema de
la cultura organizacional deficiente.
El gerente general, el jefe de planta y un operario asignaron puntajes a cada una de las
causas, donde: 1 significa prioridad baja; 3, prioridad regular; y 5, prioridad alta. A
continuación, en la Tabla 15, se muestran los puntajes de los evaluadores.
92
Tabla 15
Cuadro resumen de las puntuaciones de las causas de una cultura organizacional deficiente
En la Tabla 16, se muestran las causas de mayor a menor puntaje total con su porcentaje
parcial y acumulado.
93
Tabla 16
Cuadro con porcentajes acumulados de las causas de una cultura organizacional deficiente
En la Figura 57, se realizó un diagrama de barras con las causas que originan el problema
de una cultura organizacional deficiente. Las causas fueron ordenadas de mayor a menor, según
la puntuación total de los evaluadores.
94
95
Figura 57. Puntuajes de las causas del problema de cultura organizacional deficiente.
Finalmente se empleó el diagrama de Pareto (ver Figura 58) para identificar las causas vitales (el 20%) que originan el 80% de las
consecuencias del problema. Para este caso, las causas vitales son los puestos de trabajo en deficientes condiciones y hábitos, los dos
representan el 21.28% de las causas
Figura 58. Diagrama de Pareto del problema de una cultura organizacional deficiente
96
● Segundo Problema: Desorden en el área de producción
97
97
Tabla 17
Cuadro resumen de la puntuación de las causas del desorden en el área de producción
99
A partir de la tabla anterior, se ordenan por puntaje las causas en la Tabla 18:
Tabla 18
Resumen de los porcentajes parciales y acumulados de las causas del desorden en el área de
producción
100
100
A partir de lo anterior se concluye que las principales causas del segundo problema son
los desperdicios de la producción en el piso y la falta de hábitos de limpieza en el área de
producción. De estas dos principales causas raíz analizadas mediante el diagrama de Pareto, en
Figura 63 se muestra el análisis de las evidencias y la comparación respecto a su óptimo.
De la misma manera, primero se hace uso del diagrama de Ishikawa para determinar las
causas raíz del problema principal, tomando en cuenta los factores de: máquinas, método, mano
de obra y tiempo el cual se muestra en la Figura 64.
102
102
Figura 64. Diagrama de Ishikawa del problema de Tiempos prolongados en las operaciones
Del diagrama de Ishikawa, se obtuvieron quince causas para el problema de tiempos
prolongados en las operaciones. Se puntuó a cada una de las causas en la Tabla 19, según la
prioridad que representaba para el evaluador.
Tabla 19
Cuadro resumen de la puntuación de las causas de los tiempos prolongados en las operaciones
En la Tabla 20, se muestran las causas de mayor a menor puntaje total con su porcentaje
parcial y acumulado mientras que la Figura 65, las causas del problema de altos tiempos
estándar ordenados por puntaje.
Tabla 20
Cuadro con porcentajes acumulados de las causas de los tiempos prolongados en las operaciones
104
104
Figura 65. Puntajes de las causas del problema de los altos tiempos estándar
De la Figura 66, se concluye que las causas vitales que impactan en el 80% de las
consecuencias del problema, son los altos tiempos de doblado-pegado y los altos tiempos de
preparación de las máquinas.
Figura 66. Diagrama de Pareto con las causas del problema de altos tiempo estándar en las
operaciones.
De las causas raíz principales derivadas del análisis de Pareto anterior, el alto tiempo de
ciclo del doblado pegado (97.67 s/ciento) es mayor al necesario para poder satisfacer la
demanda mensual (takt time). La situación mínima optima es que este ritmo sea de 57.6.
s/ciento. Por otro lado, los altos tiempos de preparación en el área de doblado-pegado consumen
horas máquina y hombre, por lo cual es necesario hacer uso de horas extra para producir lo
demandado. Finalmente, el tiempo de paradas por averías en la estación de trabajo es de 6 horas
por mes, prácticamente un día entero laboral al mes (75% de un día laboral).
106
2.11. Determinación de las contramedidas para resolver las causas principales
En la Tabla 21, se muestran las herramientas a emplear para solucionar las seis causas
principales:
Tabla 21
Contramedidas
Problemas Principales Causas Principales Herramientas
Puestos de trabajo en deficientes
Ergonomía
Cultura organizacional condiciones
deficiente 3 Principios y 7 Hábitos de
Hábitos deficientes
Covey
Desorden en el Área de Desperdicio de la producción en el piso 5´S
Producción Falta de hábitos de limpieza 5´S
Alto tiempo del ciclo en el doblado -
Celda de manufactura
Tiempos prolongados en pegado
las operaciones Altos tiempos de preparación SMED
Parada de máquinas Mantenimiento autónomo
107
106
• Objetivo:
Por un lado, los tres principios de Covey tienen como objetivo generar una cultura
organizacional saludable, donde exista un alto grado de confianza y trabajo en equipo que
permita el correcto funcionamiento de la empresa. Por otro lado, la implementación de los siete
principios tiene como finalidad que los trabajadores de la imprenta sean personas altamente
efectivas y exista una sinergia entre los colaboradores.
• Desarrollo de la propuesta
1. Evaluación inicial:
109
Tabla 22
Encuesta inicial perfil 3 principios
110
Tabla 23
Encuesta inicial perfil 7 hábitos
Con este principio se busca invertir en la dimensión social de los protagonistas clave de
la empresa mediante depósitos emocionales.
111
Figura 68. Apretón de mano
Tomado de “Apretón de manos”, por Freepik, s/f.
En la empresa se colocará un panel (ver Figura 69) donde se puedan ver los cumpleaños
del mes. Cuando sea el día del cumpleaños de un colaborador, la asistente de gerencia se
encargará de hacer una decoración en el puesto de trabajo de la persona y al inicio del horario
de almuerzo se realizará un agasajo con una torta y se cantará al cumpleañero. Además, se le
obsequiará una giftcard.
112
Para poder llevar un control, la asistente de gerencia hará firmar al agasajado la
recepción de la tarjeta.
113
Este punto será visto con mayor detalle en la implementación de mantenimiento
autónomo.
c. Proceso de cambio:
Primero se realizarán reuniones con todos los empleados de la empresa, en cada reunión
se enfocará en un área de trabajo. Se solicitará que los trabajadores expliquen las actividades
que realizan en su puesto de trabajo y se aplicará la técnica de los 5 por qué; es decir, se
preguntará 5 veces ¿por qué? de forma iterativa para que se encuentre el origen y causa de la
selección del método usado. Con ello, se buscará que los trabajadores se cuestionen su forma
de trabajar y puedan tener la mente abierta para buscar o crear nuevos métodos de trabajo.
De forma mensual se llevarán a cabo reuniones donde se realizarán lluvias de ideas sobre
los cambios en los procesos productivos que se podrían realizar en las áreas. En la reunión, los
colaboradores podrán difundir sus ideas y escuchar la opinión de sus compañeros, lo cual les
permitirá tener una visión más objetiva.
La Tabla 24 muestra el formato que se empleará para recoger las ideas sobre los cambios
que proponen los trabajadores.
114
Tabla 24
Proceso de cambio
Los proyectos primero tendrán una evaluación para determinar si son viables técnica y
económicamente. En caso el proyecto signifique un ahorro significativo, mayor a mil soles
anuales para la empresa, los trabajadores involucrados en el proyecto recibirán un bono por el
importe del 10% del ahorro al final del primer año de ejecución del proyecto.
a. Ser proactivo:
Asimismo, se tendrá un listado con todos los trabajadores y las iniciativas en las que
están involucrados (ver Tabla 25). En caso de que un trabajador no pertenezca a un equipo de
115
cambio, el jefe de planta lo acoplará a uno.
Tabla 25
Proyectos de mejora
Por otro lado, la empresa promoverá el lenguaje proactivo en los trabajadores y prohibirá
el lenguaje reactivo, pues el lenguaje de un trabajador evidencia el grado de proactividad que
tiene. La Tabla 26 muestra ejemplos de oraciones del lenguaje productivo:
Tabla 26
Lenguaje
Nota. Tomado de “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva “, por Covey (Argentina), 1997.
Para que todos los colaboradores tengan un fin en la mente, se colocará la misión, visión
y los valores de la empresa en la pizarra de la entrada y en cada área para que todos los
trabajadores la interioricen. La Figura 70 muestra un ejemplo de una empresa
116
Figura 70. Misión, visión y valores en un área
Asimismo, los planes de mejora de proceso de cambio deberán estar alineados con la
misión de la empresa
Además, para que cada colaborador tenga un fin en la mente, se aplicará el método que
sugiere Covey. Primero se solicitará que llene un formulario con los siguientes campos:
Finalmente, cada trabajador se planteará un proyecto con los resultados que desea
obtener. Asimismo, redactará los pasos que lo conducirán al logro del objetivo. La Figura 71
muestra un ejemplo de una ficha orientada al logro de objetivos.
117
Figura 71. Empezar con un fin en la mente
Para reforzar los principios y hábitos mencionados anteriormente, con lo primero que se
debe el día laboral es con el saludo de todos los presentes, mediante ello se pone en práctica el
valor del respeto en la empresa.
En la puerta del ingreso a la planta se encontrarán los carteles del uso obligatorio de
mascarilla y de cofia (ver Figura 72), y la prohibición del ingreso con celulares (ver Figura 73).
118
Figura 73. Prohibido el uso de celular
Tomado de “TS-0255SEÑALAMIENTO PROHIBIDO USO CELULAR 25 X 35CM”, por Herramienta
Eléctrica (México), s/f.
Tabla 27
Cuadro de producción
El jefe le proporcionará a cada trabajador la lista de la producción diaria (ver Tabla 28)
y los parámetros a considerar para la operación. Además, antes de comenzar la producción, el
encargado del área deberá realizar el siguiente check list.
119
Tabla 28
Check List
Con el check list, el líder del área tomará en cuenta que la seguridad en el trabajo es lo
primero y para ello deberán verificar las condiciones de las máquinas, la configuración de los
parámetros correctos y el uso de los EPPS por parte de todos los miembros del área.
Los encargados de cada área recibirán un cuadro con los modelos, dimensiones,
unidades a producir en la semana y los parámetros de las máquinas (ver Tabla 29). Al iniciar
la producción, el encargado deberá llenar la fecha y hora de inicio. Al terminar la producción,
deberán llenar los campos de unidades producidas en total, unidades defectuosas, la fecha y
hora de fin.
Tabla 29
Control de producción por área
Por otro lado, las mejoras propuestas, los mantenimientos correctivos y el cambio de
maquinaria serán ordenados, según su grado de urgencia (requieren un alto y rápido nivel de
atención para que se pueda continuar con la producción) e importancia para alcanzar la misión
120
y cumplir los valores de la empresa.
Los trabajadores deberán lavarse las manos antes y después de ingerir sus alimentos,
siguiendo los pasos de la Figura 74.
d. Pensar Ganar-Ganar:
121
Los líderes de los equipos recibirán una charla donde se enseñe la importancia de
conseguir acuerdos ganar-ganar, mediante la cooperación entre equipos. Solo se generará un
acuerdo cuando la decisión sea compartida por los equipos, exista un compromiso y un plan de
ejecución.
El jefe de planta estará a cargo de la supervisión de los avances de los equipos, por lo
tanto, deberá ser informado por los líderes cuando las actividades de los equipos interfieran
entre sí y el acuerdo decidido por las partes interesadas. En caso no se haya logrado un acuerdo,
el jefe de planta deberá intervenir proponiendo alternativas de solución ganar-ganar.
La comunicación en el trabajo debe ser empática, por ello, es importante que, en los
equipos de trabajo, el líder dé el ejemplo. El jefe de planta y los miembros del equipo evaluarán
de forma mensual a los líderes mediante la encuesta de perfil de hábitos (Tabla 23) y con el
resultado de la encuesta, el jefe de planta les dará una retroalimentación a los líderes sobre su
comunicación.
Asimismo, todos los lunes habrá una reunión de 30 minutos, donde el jefe de planta
comunique los inconvenientes ocurridos en la semana anterior. El jefe invitará a los trabajadores
a participar en la conversación para proponer soluciones en conjunto, de esta manera se genera
un ambiente de confianza y se verifica que la comunicación de los colaboradores sea efectiva.
Tras la reunión, se deberá llenar la ficha de la Tabla 30.
Tabla 30
Problemas identificados en planta
122
f. Sinergizar:
Se realizarán charlas a los trabajadores en las cuales se les mostrará ejemplos reales de
la diferencia entre un trabajo individual y un trabajo donde existe sinergia. Con la incorporación
de los tres principios y los hábitos de trabajo en los colaboradores, de manera gradual se
generará un ambiente de confianza y cooperación que permitirá la sinergia.
Tabla 31
Evolución de producción semanal
g. Afilar la sierra:
Para poder poner en mantener en práctica los hábitos en la empresa, se llevarán a cabo
renovaciones en cuatro dimensiones:
• Física:
La empresa debe velar por el cuidado de los puestos de trabajo, instalaciones y
tecnología del local. En caso sea necesario, se realizará el reemplazo de algunos componentes.
El supervisor de la planta reportará de manera mensual al gerente general la necesidad de
mantenimiento, reemplazo o compra de un mueble, equipo o maquinaria. La solicitud se
realizará vía correo electrónico y la asistente de gerencia en conjunto con el supervisor de planta
clasificará la necesidad, según el grado de prioridad y plazo máximo de cambio:
• Un día
• Una semana
• Un mes
• Medio año
Asimismo, con el fin de cuidar el ambiente de trabajo, los trabajadores deberán limpiar
su puesto de trabajo al final de su jornada laboral. En caso se encontrará algún elemento en mal
estado, inmediatamente se reportará al supervisor de planta.
123
• Espiritual:
Se realizarán reuniones mensuales con los colaboradores donde se discuta la
importancia de poner en práctica los valores de la empresa y los tres principios de Covey. En
ella, los trabajadores propondrán nuevas maneras de ponerlos en práctica.
• Intelectual:
La empresa deberá apostar por la capacitación de su personal, para lo cual los
trabajadores tendrán capacitaciones anuales vía la plataforma LinkedIn para aprender las
nuevas técnicas relacionadas a su área de trabajo.
Asimismo, se formará un club de lectura para los trabajadores que estén interesados y
se designará a un líder, el cual será encargado de organizar la votación del libro que se leerá y
coordinar con la asistente de gerencia la proporción de los libros, ya sea en forma física o digital.
El club se reunirá de forma mensual para debatir y comentar sobre la lectura del mes. La fecha
de la reunión será el último viernes de cada mes de 5:30 a 6:30 p.m.
• Social:
Los desperdicios de cartón serán donados a “Recíclame, cumple tu papel” de la empresa
Kimberly-Clark. El programa se encarga de reciclar el cartón. Por cada 4 kilos de cartón, se da
un plato de comida a un niño de la Aldea Infantil SOS Perú.
● Seguimiento
124
Tabla 32
Seguimiento de los principios y hábitos de Covey
124
El supervisor se encargará de analizar la causa de algún retraso en la generación de un
hábito o la implementación de un principio, y deberá reforzar la implementación detallada en
el inciso anterior.
● Beneficios
Se estima que, al tener equipos altamente efectivos, se podrán atender a una mayor
cantidad de pedidos y con ello incrementar la producción mensual de 1 000 000 de cajas a
1 020 000 de cajas (aumento del 2%).
● Objetivo
● Desarrollo de la propuesta
126
Comité de lanzamiento: es el encargado de difundir el concepto de 5’s y temas
relacionados a este según la directriz del comité central. Pueden ser afiches con los conceptos,
concientización, actividades que concienticen a los colaboradores, entre otros. Está conformado
por el supervisor de producción (quien lidera el comité pues es uno de los principales
interesados en mejorar la productividad en la planta) y el asistente de gerencia.
Comité de capacitación: este comité está liderado por la gerencia general pues no existe
una gerencia de recursos humanos. La capacitación la brinda el consultor Lean externo a todo
el personal y es quien forma los capacitadores internos (gerente general, asistente de gerencia
y el supervisor de la planta. Este comité será entrenado por un consultor Lean, quien capacita a
todos los colaboradores en la empresa y luego se forma el equipo anteriormente mencionado.
127
Figura 75. Formato de OPL de Clasificación
Comité de fotografía: este comité es el encargado de tomar las fotografías del antes y el
después de la optimización. La estandarización fotográfica de las 5 ‘S estará dirigida por el
asistente de gerencia, quien registrará las imágenes de la optimización. Además, al no
pertenecer íntegramente a un área específica, se evita el sesgo por subjetividad.
128
integrado por el supervisor de producción (quien dirige cada “S”) y el asistente de gerencia para
las distintas tareas de la implementación de cada S y quienes, según Guillén (2018: 9),
monitorean la ejecución de cada fase una hora por semana. Además, entrega el planeamiento y
la programación de implementación. A continuación, en la Figura 76, se tiene la jerarquía de
los comités:
Se define el lema de esta fase como “Lo que no sirva que no estorbe”. En esta fase de
las 5s se busca separar los objetos necesarios de los que no lo son para su próxima eliminación.
Entonces, se seguirán los siguientes pasos:
129
En la Figura 77, se muestra el flujo de identificación de objetos innecesarios y las
acciones a tomar para cada uno de los casos.
130
posterior acción correctiva. Para la asignación de las tarjetas se toma los siguientes
criterios:
a. Solo debe quedarse en el área aquello que será necesario según el plan de
producción del siguiente mes. El resto se debe desechar o almacenar en otro
lugar.
b. Si no es útil para el proceso productivo o destinado debe eliminarse.
c. Dependiendo de la frecuencia de uso se puede tomar las medidas mostradas
en las Figuras 79 y 80.
131
d. Si el elemento está estado defectuoso se debe usar una tarjeta roja de 5s.
(Ver Figura 81)
En las Figuras 82 y 83, se muestran los elementos dañados en la planta, a los cuales se
les colocaron tarjetas rojas de 5s.
132
Figura 82. Elementos identificados con tarjeta roja 5s Parte 1
133
Tabla 33
Listado de elementos identificados con tarjeta roja
Frecuencia Acción por
No. Elemento Cantidad Estado Ubicación
de uso realizar
Producto en
1 Alta No aplica Bueno Pasillos Reubicar/organizar
proceso
Productos
3 Alta No aplica Bueno Pasillos Reubicar/organizar
terminados
Desperdicios de No Principalmente en la
4 Alta No aplica Descartar
corte aplica planta
Impresoras sin
6 Mediana Bajo Mal Área de impresión Reparar
uso
La Feria de Clasificación es un área destinada a los elementos que están por desechar y
pueden ser vendidos, desechados o donados. Los colaboradores tienen la libertad de adquirir
los objetos a desechar previo acuerdo (de precio) o registro de los elementos. Luego se toman
las medidas que se pueden observar en la Tabla 34:
134
Tabla 34
Destino de elementos descartados en la Feria de Clasificación
No. Elemento Acción por realizar Destino
Desperdicios de
1 Descartar Venta a acopiadores
cortes
Con el fin de evaluar la implementación de esta “S”, el comité de auditoría debe realizar
determinar el estado de cada área a partir de 4 criterios. Los auditores coach deben recorrer
135
cada área para evaluar la adecuada aplicación de la clasificación. En la auditoría se llenará la
ficha mostrada en la Figura 85.
Beneficios:
Mejora la identificación de áreas de riesgo, lo cual facilitará a la cuarta “S” de Seguridad
136
y Salud. Además, mejora el ambiente laboral por la mejora en el ambiente físico. Asimismo,
debido a la venta de cartones (realizado mensualmente y producto del proceso de desglose) el
costo de esta materia prima disminuye en 2.3%.
Se define la frase “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar''. En esta fase se debe
ubicar los objetos en un lugar correcto con el fin de poder ubicarlos de forma rápida y fácil.
Para poder lograr ello, se definen los siguientes pasos.
1. Demarcar: En esta etapa se debe delimitar cada área, lugar de cada máquina, pasillos,
materia prima, insumos, productos en proceso, productos terminados, entre otros. Para
ello se usará pintura amarilla para señalar el espacio de cada máquina y cada área.
Además de ello, para organizar mejor las tintas, herramientas y otros insumos se
utilizarán los siguientes estantes en cada máquina. Mediante esta contramedida, se
planea que mejor visualización de estos insumos (facilidad para encontrarlos), mantener
cantidad necesaria y proximidad a la zona de trabajo. Respecto a las herramientas, se
propone un tablero de sombras con la silueta de cada herramienta como tijeras, llaves y
alicates. Este tablero de sombras (ver Figuras 86 y 87) irá colgado en el segundo nivel
del estante en el lado izquierdo.
137
Figura 87. Tablero de sombras
Tomado de “Panel rojo Embrague”, por Sam Herramientas (España), s/f.
Respecto a las herramientas de aseo se plantea un tablero de sombras (ver Figura 89) para
138
poder identificarlos de mejor manera y tengo un lugar fijo destinado para estas. Así mismo, la
Figura 90 muestra el nuevo guardarropa para el personal de la imprenta.
139
para empaque se propone la siguiente disposición de cajas (ver Figura 91) para evitar el
almacenamiento intermedio sin orden:
2. Identificar: Se identifica con rótulos las herramientas e insumos que estarán en los
estantes del apartado anterior con el fin de lograr una mejor identificación visual (ver
Figura 92). Los estantes anteriores estarán distribuidos según la frecuencia de uso de los
materiales que se van a disponer en ellos. Por ejemplo, en el caso del área de impresión
y barnizado, las tintas son las mayores frecuencias de uso tienen, seguido por las
herramientas y luego los insumos para mantenimiento.
Además, se plantea rotular cada máquina para poder identificarlas correctamente (ver
Figura 93). Esto toma relevancia cuando entre personal nuevo, pues se ubicará de mejor manera.
De igual forma, se va a destinar el lugar anteriormente ocupado por desperdicios de cartulina al
lado de la máquina cortadora como guardarropa para los operarios (ver Figura 94).
140
Figura 93. Rotulado de maquinaria en la empresa
3. Señalizar: Esta etapa consiste en señalar y ubicar los flujos de sistemas auxiliares en la
planta como electricidad. Además de señalización como los extintores y lugares de
prohibido fumar (ver Figura 95).
141
Figura 95. Señalización en la planta de impresión
142
Figura 96. Formato de OPL para el orden
143
Figura 97. Ficha de auditoría de orden
Beneficios:
Se dispondrá de mayor espacio debido a la eliminación de basura y elementos
inservibles. Además, se mejora el tiempo de cambios al disponer de estantes que están próximas
a las máquinas para realizar actividades como la mezcla de tintas con insumos, como también
poner ubicar estos materiales y herramientas con mayor facilidad. Mejora el tiempo de
144
empaquetado debido a la disposición de las cajas para llenar. Finalmente, se ahorra el 17.20%
del tiempo diario en la hora hombre (H-H) para las personas afectadas por estas mejoras.
Se define el lema de esta fase como “Hagamos de la limpieza una inspección”. En esta
etapa de las 5s se busca remover la suciedad e inculcar en los colaboradores evitar ensuciar, ya
que de este modo ellos aprovecharán mejor el tiempo disminuyendo el requerido para limpiar.
Los líderes e integrantes para este comité serán el asistente de gerencia y el supervisor de
producción. El primero será responsable de la planta, mientras que es segundo de almacén. Los
siguientes son los pasos para seguir:
Tabla 35
Listado de focos de suciedad
Foco de Suciedad
No. suciedad producida Plan de acción
145
Tabla 36
Manual de limpieza - maquinaria
Manual de limpieza
Tipo de
Propósito Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso Cuarto Paso Periodicidad Tiempo Responsable
maquinaria
Enjuagar el trapo en
Mantener limpias Colocarse guantes Humedecer el Retirarse los
el baño y dejar a secar
las máquinas de limpieza y trapo de limpieza guantes de Los 2 operarios
Impresoras y en tendedero. Luego Final de la
impresoras y limpiar superficies con thinner y limpieza y 15 min que trabajan en
barnizadoras colocar los guantes en jornada
barnizadoras en sus de la máquina con limpiar superficies lavarse las esa máquina
el estante cerca a la
superficies trapo seco con pintura manos
máquina.
146
Colocarse guantes
Mantener limpias de limpieza y El operario que
Final de la
Troqueladoras las máquinas en sus limpiar superficies 15 min trabaja en
jornada
superficies de la máquina con troquelado
trapo seco
Enjuagar el trapo en
Colocarse guantes Humedecer el Retirarse los
el baño y dejar a secar
Máquina de Mantener limpia la de limpieza y trapo de limpieza guantes de Los 2 operarios
en tendedero. Luego Final de la
doblado y máquina en sus limpiar superficies con thinner y limpieza y 15 min que trabajan en
colocar los guantes en jornada
pegado superficies de la máquina con limpiar superficies lavarse las esa máquina
el estante cerca a la
trapo seco con pintura manos
máquina.
4. Programa de perpetuidad: el objetivo de esta S es la perpetuidad en el tiempo de esta
actividad y es responsabilidad de los líderes del comité de limpieza y de los
colaboradores que se mantengan los estándares.
6. Programa de control con lista de chequeo: este paso se realiza con fines de garantizar el
cumplimiento del programa una lista con los pasos para la correcta limpieza de cada
área (ver Tablas 37 y 38).
147
Tabla 37
Programa de limpieza diaria parte 1
Programa de limpieza diaria
Área Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso Herramientas Periodicidad Responsable
- Trapo
Echar líquido limpiador a - Líquido limpiador
Seguir el manual de las superficies del estante Barrer el área con escoba -Thinner Después de la Los operarios de
Impresión
limpieza de máquinas y luego retirar con un y recogedor el área -Guantes de limpieza jornada laboral Impresión
trapo -Escoba
-Recogedor
150
Figura 100. Ficha de auditoría de limpieza
Beneficios:
Al finalizar la implementación de esta “S” se observará una disminución en el porcentaje
de mermas debido a suciedad por falta de limpieza en la planta y maquinaria (de 1% a 0.05%
de la producción). Así mismo, se tiene una un nuevo tiempo de limpieza profunda mensual de
2 horas (anteriormente 3 horas) debido a las nuevas políticas de limpieza.
151
3.2.4. Aplicación de la cuarta S: Sentido de Salud y Seguridad
Se define el lema de esta fase como “seguridad ante todo”. En esta etapa de las 5s se
busca eliminar parcial o totalmente aquellas cosas que pongan en riesgo la integridad de los
colaboradores en la imprenta. Para ello se establece el comité de esta “S” que está integrado y
liderado por el supervisor de planta. Para la implementación, se siguen los siguientes pasos:
152
Tabla 39
Matriz IPERC de la planta y almacén de la imprenta
Identificación de Factores
Evaluación del Riesgo Actual Acción Correctiva Evaluación del Riesgo Residual
de Riesgo
Actividad Nivel Nivel
Clasificación Medidas de Clasificación
Peligro Riesgo Probabilidad Severidad de Responsable Probabilidad Severidad de
de Riesgo Control de Riesgo
Riesgo Riesgo
Implementar
sensores que
Manipulación
Corte en las detengan Comité de
incorrecta de
Troquelado manos del 3 4 12 Medio automáticamente Salud y 1 4 4 Bajo
la máquina
personal la máquina Seguridad
troqueladora
cuando se
detecte un objeto
153
Manipulación Lesiones en
Transporte
incorrecta de los dedos de
de productos Comité de
los productos los pies
intermedios, 4 3 12 Medio Salud y 1 1 1 Bajo
intermedios, debido a la
finales e Uso de botines Seguridad
finales e caída de
insumos dieléctricos con
insumos productos.
punta de acero y
Circulación
mantenimiento
de operarios Lesiones o
al sistema
cerca de Accidentes muerte de Comité de
eléctrico
cables de eléctricos de los operarios 4 8 32 Alto Salud y 1 1 1 Bajo
electricidad o operarios debido a Seguridad
cajas electrocución
distribuidoras
2. Elaboración del mapa de riesgos: a continuación, en la Figura 101, se va a representar
los principales riesgos que tiene la planta en base al IPER elaborado anteriormente con
el fin de minimizar o eliminar el nivel de riesgo al que están los colaboradores. Además,
este mapa debe ser elaborado por el comité de Salud y seguridad en el trabajo.
154
Figura 102. Formato de OPL para Seguridad y Salud
155
Figura 103. Ficha de auditoría de Seguridad y Salud
Beneficios:
156
6 pausas de 3 minutos al día (actualmente la frecuencia de pausas es 10 veces al día por 3
minutos).
Para esta fase se define el lema “Hacer lo decidido”. Esta fase de las 5s busca los
estándares, procedimientos e indicaciones de las fases anteriores se respeten en su totalidad y
formen parte de los hábitos de cada persona. Para ello se toman en cuenta los siguientes pasos:
157
3. Programar visitas a las áreas de trabajo: se programarán visitas a la planta y almacén del
comité central y el gerente general para observar el avance de las 5s.
4. Cumplimiento de la programación de auditorías: se vigila el cumplimiento de las
auditorías y se discute sobre los resultados de estas evaluaciones con los auditores y
líderes de los comités para incentivar la generación de iniciativas.
5. Evaluar el progreso de las 5s: para este paso es necesario que el Comité de
Autodisciplina y el Comité Central evalúen el estado de la implementación de las 5s
mediante las imágenes del estado antes y después de la implementación de cada fase.
Luego, como en las anteriores fases de las 5s, en la última semana de implementación
se lanza el concurso de OPL donde participan todos los colaboradores. Los resultados del
ganador serán revelados al comienzo de la siguiente semana y será publicado en todas las áreas.
A continuación, en la Figura 105, se muestra el formato de OPL:
158
ficha de auditoría donde se muestran los 4 criterios de evaluación (ver Figura 106). Esto se
realiza con el propósito de conocer el nivel de implementación y poder tomar medidas
correctivas si son necesarias.
159
Beneficios:
• Objetivo:
• Desarrollo de la propuesta:
1. Limpieza inicial:
El horario destino a la limpieza será al final de la jornada laboral, de 5:45 a 6:00 p.m.,
en el cual cada operario deberá limpiar los equipos y maquinaria de su área, eliminando el
polvo, suciedad, residuos o grasa que se encuentren adheridos. De dicha manera, la máquina
quedará lista para ser usada en la siguiente jornada. Es importante mencionar que la limpieza
inicial se realizará en la tercera S.
En cada área se identificarán fuentes internas y externas de suciedad, y áreas que sean
de difícil acceso para su limpieza y lubricación, con el objetivo de reducir los tiempos dedicados
a esta tarea.
160
Se contará con un estándar de limpieza diaria, según lo indicado en el programa de
limpieza diaria de las áreas en la tercera S (ver Tablas 37 y 38).
El jefe de planta será el encargado de brindar al operario responsable de cada área la una
guía con el detalle de equipos de seguridad, materiales, herramientas, frecuencia y
procedimiento para realizar el mantenimiento de las maquinarias (ver Figura 107 y Tabla 40).
161
Tabla 40
Frecuencias de mantenimiento de las máquinas
• Impresoras (Anexo A)
• Barnizadoras (Anexo B)
• Troqueladora (Anexo C)
• Dobladora – pegadora (Anexo D)
• Guillotina (Anexo E)
• Waype (trapo)
• Manguera de aire comprimido
• Thinner
• Grasera
• Grasa para lubricación
• Aceite para ejes
• Cepillo suave
• Brocha pequeña
• Espuma limpiadora o detergente
• Llave Allen
• Llave Stilson
Equipos de seguridad:
• Zapatos de seguridad
• Guantes de nitrilo
• Mascarilla
162
A continuación, en la Figura 108, se muestra el diagrama para la limpieza de la máquina
y áreas de trabajo.
Para que los operarios puedan realizar la inspección de las máquinas, se debe realizar lo
siguiente:
163
• Realizar controles de precisión
• Ajuste de los sensores de las máquinas
• Reparación de fugas menores
• Los operarios deben practicar el encuentro de anomalías (fallas o potenciales
averías) en las máquinas mediante el uso de los sentidos humanos y
realizándose las siguientes preguntas:
En este paso se desarrollan hojas de verificación adaptada a cada área en conjunto con
el maquinista y jefe de planta, con el fin llevar a cabo las inspecciones autónomas. Dichas hojas
tendrán un detalle de los métodos y tiempos de limpieza y lubricación, estándares de inspección,
y las funciones de cada operario en el mantenimiento, similar a lo mostrado en los anexos de
mantenimiento (anexos A, B, C, D, E).
6. Ordenamiento y pulcritud:
164
Figura 109. Ejemplo de instrucciones de mantenimiento
Tomado de “Mejora de programas de mantenimiento de planta comercial litográfica de prensa
libre”, por Barrios (Guatemala), 2002.
Asimismo, se buscará capacitar gradualmente a los operarios para que tengan mayor
conocimiento de cómo realizar el mantenimiento de las maquinarias.
• Seguimiento:
165
Tabla 41
Check list de mantenimiento diario
166
Tabla 42
Check list de seguimiento de mantenimientos, según su frecuencia
167
Por otro lado, cada encargado del área deberá llenar de forma semanal el formato
mostrado en la Tabla 43, con el fin de hacer seguimiento al mantenimiento diario y ver la
evolución de las paradas de máquinas con la implementación del mantenimiento autónomo.
Tabla 43
Check list de mantenimiento y control de paradas por área
• Beneficios:
Con la implementación del mantenimiento autónomo, los operarios serán capaces de detectar
anomalías y realizar reparaciones simples. Asimismo, se reducirán las horas de paradas de
máquinas producto de fallas de 6 a 1.5 por mes. Esta reducción se verá reflejada con un
incremento de la producción en 16 586 cajas por mes.
• Objetivo:
Disminuir los tiempos para hacer el cambio de parámetros para pasar de producir un
modelo a otro. El objetivo es minimizar los tiempos de preparación de la máquina.
• Desarrollo de la propuesta
168
asistente en el uso de la metodología, para su correcta ejecución.
En segundo lugar, se identifican las actividades que se realizan con la máquina parada
(internas) y las que se realizan con la máquina puesta en marcha (externas). En la Tabla 44, se
muestran las actividades internas y externas identificadas en el área de doblado-pegado.
Tabla 44
Identificación de actividades internas y externas
En la Tabla 44, se puede observar que todas las actividades para la configuración de la máquina
se realizan de forma interna, con lo cual no se optimiza el uso de las H-H. Es importante recalcar
que los tiempos colocados son los actuales.
En tercer lugar, se analizan las actividades que pueden convertirse de internas a externas.
Para el caso de la dobladora-pegadora, serían las siguientes:
169
• Verificación de la ubicación de soportes de distribución
• Selección de los discos de pegamento, según el tamaño de las pestañas
• Posicionar dos discos adicionales de pegamento, en caso de hacer el cambio de
producción de envases de una pega a tres pegas
• Verificación de la calidad del envase
En cuarto lugar, reducimos el tiempo de las operaciones internas, para lo cual se actuará
sobre los ajustes, elementos de fijación y trabajo en paralelo.
• Ajustes: dado que las cajas suelen tener dimensiones estándar, se propone colocar
referencias en la máquina de manera que se puedan reducir los tiempos de ajustes.
• Elementos de fijación: se sustituirán los tornillos y tuercas por bridas manuales, de
manera que sea más sencillo el ajuste y se reduzcan los tiempos.
• Trabajo en paralelo y desplazamiento del operario: la máquina de doblado-pegado
cuenta con un maquinista y un ayudante, por lo tanto, el cambio de configuración o
la preparación de la máquina se puede realizar entre las dos personas en paralelo.
Asimismo, cada operario estaría a cada lado de la máquina, con lo cual se reducirían
los desplazamientos innecesarios.
En la Tabla 45, se muestran los tiempos actuales de las actividades internas y los
propuestos tras las modificaciones en los ajustes, elementos de fijación y en el trabajo en
paralelo.
170
Tabla 45
Reducción de tiempos de actividades internas
En quinto lugar, reducimos el tiempo de las operaciones externas actuando sobre las
búsquedas y desplazamientos (ver Tabla 46):
171
Tabla 46
Reducción de tiempos de actividades externas
172
Tabla 47
Conversión de actividades internas a externas
● Seguimiento
Tabla 48
Tabla de seguimiento de SMED
El jefe de planta será encargará de revisar semanalmente los máximos y mínimos de los
tiempos de configuración para los diferentes tipos de cambio:
173
● Tamaño y número de pegas
● Beneficios
Tomando en cuenta que se elaboran aproximadamente 40 lotes de cajas por mes, habría
que realizar 40 preparaciones de máquina. Con la propuesta de mejora, se reduciría el tiempo
de preparación en 28 minutos y con ello se aumentaría la producción mensual en 68 803 cajas.
• Objetivo:
• Desarrollo de la propuesta
El proceso consta de ocho operaciones de las cuales se formará una celda entre Doblado
y pegado con empaque con el objetivo de eliminar el transporte a empaque, el producto
intermedio que este genera y mejorar el flujo de estas operaciones.
174
movilice los productos intermedios a la alimentación de la nueva máquina de
distribución y contador, quien separa en lotes (debido a las pausas de tres
segundo que hace) el producto final. Estos lotes caen por gravedad a cajas que
son el empaque de estos productos. Finalmente, el operario sella con cinta la caja
y cambia a una vacía. La configuración de la celda se muestra en la Figura 110
y el detalle de operarios por actividad se muestra, a continuación, en la Tabla 49.
Tabla 49
Número de operarios por actividad en la celda Doblado, pegado y empaque
Número
Actividad de
operarios
Doblado pegado 1
Empaquetadores 1
Tomando en cuenta que debido la nueva máquina tiene una velocidad de 36.33 cientos/segundo
y que se aumentará cantidad producida en doblado-pegado a 33.33 cientos/s (ya que en la
actualidad la velocidad con la que se produce en esta última máquina es menor debido al tiempo
que toma el empaque manual) se obtiene la Tabla 50 de mejoras:
175
Tabla 50
Resumen de mejora en el tiempo de ciclo
Tiempos de ciclo Tiempos de ciclo
Actividad antes ahora Mejora
(Cientos/s) (Cientos/s)
Doblado-Pegado 97.67 33.33 66%
Empaquetado 50.00 36.33 27%
Total 147.67 69.67 53%
• Seguimiento:
Beneficios:
Debido a esta mejora, se puede acelerar la velocidad de la faja transportadora que lleva
al producto de doblado-pegado a empaquetado a una velocidad que brinde tiempo de ciclo en
el empaquetado de 36.33 cientos/s. Además, el proceso de empaquetado mejora pues la
velocidad de la máquina dispensadora-contadora es de 33.33 cientos/s (teniendo en cuanta que
la máquina hace una pausa de 3 segundos para separar los lotes que cuenta).
176
3.6. Implementación de ergonomía
• Objetivo
• Desarrollo de la propuesta
Grupo A:
177
Tabla 51
Puntuación del tronco
Posición Puntuación
Flexión >90° 4
Nota. Tomado de "Evaluación postural mediante el método REBA", por Diego-Mas (Perú), 2015
Tabla 52
Modificación de la puntuación del tronco
Posición Puntuación
• Cuello: El operario flexiona el cuello más de 20° hacia abajo y girado noventa
grados a la izquierda para poder ver la parte interna de la máquina y poder
brindar soporte a la misma. Entonces, según la Tabla 53 y 54, la puntuación del
cuello es de 2.
Tabla 53
Puntuación del cuello
Posición Puntuación
Tabla 54
Modificación de la puntuación del cuello
Posición Puntuación
• Piernas: El trabajo se realiza de pie, pero con desnivel ya que se apoya en una
sola pierna como se ve en la imagen. Según, la Tabla 55 y 56, el valor es de 2
178
Tabla 55
Puntuación de piernas
Posición Puntuación
Tabla 56
Resumen de puntuaciones
Tronco 2
Cuello 2
Piernas 2
Con estos valores de la tabla anterior, se halla el valor del Grupo A mediante el uso de
la Tabla 57. Primero se ubica el valor del cuello (2), luego el de las piernas (2) y finalmente la
coincidencia con el valor del tronco (2). Finalmente se obtiene el valor de 4.
Tabla 57
Puntuación del grupo A
Cuello
1 2 3
Piernas Piernas Piernas
Tronco 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9
5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9
(Diego-Mas: 2015)
• Brazo: La posición del brazo respecto a una línea vertical es mayor a noventa
grados; por lo que su calificación es de 4 según la Tabla 58.
179
Tabla 58
Puntuación del brazo
Posición Puntuación
Flexión >90° 4
Nota. Tomado de "Evaluación postural mediante el método REBA", por Diego-Mas (Perú), 2015
Tabla 59
Puntuación del antebrazo
Posición Puntuación
• Muñeca: la muñeca del operario normalmente está extendida cuando realiza las
actividades en la impresora. Según la Tabla 60, su puntuación es de 1.
Tabla 60
Puntuación de la muñeca
Posición Puntuación
Posición neutra 1
Con estos valores de la tabla anterior, se halla el valor del grupo B mediante el uso de
la Tabla 61. Primero se ubica el valor del antebrazo (2), luego el valor de la muñeca (1) y,
finalmente, la coincidencia con el valor del brazo (4). Finalmente se obtiene el valor de 5.
180
Tabla 61
Puntuación del grupo B
Antebrazo
1 2
Muñecas Muñecas
Brazos 1 2 3 1 2 3
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4
3 3 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 6 7
5 6 7 8 7 8 8
6 7 8 8 8 9 9
Nota. Tomado de "Evaluación postural mediante el método REBA", por Diego-Mas (Perú), 2015
Finalmente, para concluir con la evaluación del área de impresión, se toman los valores
del grupo A y grupo B para hallar el valor correspondiente. En este caso, se obtiene el puntaje
de 5, nivel 2 y riesgo medio. De acuerdo con el puntaje, se debe tomar acciones (ver Tabla 62)
Tabla 62
Niveles de actuación según la puntuación final obtenida
Puntuación Nivel Riesgo Actuación
Con tales motivos se implementará sistema de tanques de tinta, por el cual el operario
solo tenga que llenar dichos tanques y no hacer maniobras no-ergonómicas con su cuerpo. De
esta manera, quedan eliminadas las inclinaciones de cuello, desbalances, entre otros, como se
muestra en la Figura 113.
181
Figura 113. Puesto de trabajo tras mejora ergonómica
Esta nueva estación (ver Figura 113) de trabajo tiene el siguiente puntaje bajo el método de
REBA:
Grupo A:
• Tronco: el tronco esta erguido por lo que tiene la calificación de 1 (ver Tabla 51).
• Cuello: el operario tiene flexionado el cuello menos de 20°; por lo que su puntaje es de
1 (ver Tabla 53).
• Piernas: el trabajo se realiza de pie en una plataforma horizontal, incluso cuenta con una
silla simétrica con respaldar. Por ello, su puntuación según la Tabla 55, es de 1.
Grupo B:
• Brazo: la posición del brazo respecto a una línea vertical es menor a 20°; por lo que, su
puntaje es de 1 (ver Tabla 58).
• Antebrazo: los antebrazos están flexionados entre 60° a 100° respecto a la línea del
brazo; por lo que el puntaje es de 1 según la Tabla 59.
• Muñeca: al rellenar el tanque de tinta, el operario no realiza posiciones forzosas en las
muñecas. Entonces la puntuación es de 1, según la Tabla 60.
182
• Seguimiento
Para poder realizar el seguimiento a esta medida, se tiene el nuevo indicador de número
de descansos por día el cual será contabilizado por un colega del operario que tomará la pausa.
Actualmente, se tiene un promedio de 10 descansos diarios y se estima que después de la cuarta
S sea de 6. Para hacer un seguimiento se utilizará el formato mostrado en la Figura 114.
Beneficios:
El beneficio principal es que los operarios de impresión y barnizado van a tomar menos
descansos de 3 minutos (como de detalló anteriormente, después de la cuarta S se tomaban 6
descansos diarios de 3 minutos). Se estima que estos operarios disminuirán la frecuencia de
descansos a 3 por día; es decir, el 50% sobre la mejora de la cuarta S.
En segundo lugar, se implementarán las 5’s con el fin de crear un lugar de trabajo
ordenado, limpio y seguro.
183
En quinto lugar, se aplicará las celdas de manufactura con el objetivo de mejorar el flujo
de procesos en la imprenta.
184
Tabla 63
Cronograma de implementación de mejoras
183
Capítulo 4: Evaluación Económica
El costo de oportunidad del capital es la mínima tasa de rentabilidad exigida por los
inversionistas. Dicha tasa es empleada para descontar los flujos y traerlos a valor presente para
poder obtener el VAN. Para el cálculo del COK se utilizará el método de Capital Asset Pricing
Model.
donde:
donde:
186
La ratio de apalancamiento de la empresa es de 3.26, dicho dato fue brindado por el
gerente general. Se consideró una tasa de impuesto de 30%. Finalmente, en la ecuación se
empleó un coeficiente de riesgo desapalancado de la industria de 0.93, obtenido de Damodaran,
con lo cual la beta del proyecto es de 3.05.
El método de CAPM brinda un rendimiento corriente en EE. UU, para poder ajustar la
tasa al contexto peruano, se ajusta por el riesgo de invertir en el país, para ello se adicional el
riesgo país.
Dado que el COK brindado por CAPM está en dólares, se realiza un ajuste con la
inflación para que la rentabilidad esté en soles y pueda ser usada posteriormente en los cálculos.
187
planta que se muestran en la Tabla 64:
Tabla 64
Salario del personal
Tabla 65
Costos de capacitación incurridos en la implementación de los 3 principios y 7 hábitos
Horas de Días de Costo
Descripción Cantidad Costo Total
Capacitación Capacitación HH
Consultor Lean Manufacturing 1 3 7 S/.300.00 S/.6 300.00
Jefe de planta 1 3 7 S/.15.91 S/.334.11
Asistente de gerencia 1 3 7 S/.11.36 S/.238.56
Maquinistas 7 3 7 S/.11.36 S/.1 669.92
Ayudantes 9 3 7 6.81 S/.1 287.09
Total S/.9 829.68
188
Tabla 66
Costos de materiales incurridos en la implementación de los 3 principios y 7 hábitos
Ítem Cantidad (Und) Costo Unitario Costo Total
En el siguiente cuadro se presentan los costos por las mejoras que producen las 5’s. La
Tabla siguiente detalla los costos de materiales, estantes y otros elementos necesarios en cada
fase (S). Por lo tanto, el costo de materiales es de S/.7 357.68 (ver Tabla 67).
Tabla 67
Costos de capacitación incurridos en la implementación de 5’S
Ítem Cantidad (Und). Costo Unitario Costo Total
Tarjetas rojas 200.00 S/.0.15 S/.30.00
OPL (impresiones) 61.00 S/.0.15 S/.9.15
Fichas de auditoría 283.50 S/.0.15 S/.42.53
Afiches y relacionados con concientización 5's 180.00 S/.0.15 S/.27.00
Manuales, instructivos, documentación 100.00 S/.0.15 S/.15.00
Estantes 7.00 S/.300.00 S/.2 100.00
Artículos de limpieza 6.00 S/.200.00 S/.1 200.00
Guardarropa 1.00 S/.2,500.00 S/.2 500.00
Etiquetas descriptivas (rótulos) 100.00 S/.0.15 S/.15.00
Botines dieléctricos 11.00 S/.129.00 S/.1 419.00
Total S/.7 357.68
189
Tabla 68
Costos de materiales incurridos en la implementación de 5’S
Horas de Días de Costo Total
Descripción Cantidad Costo HH
capacitación Capacitación de 5's
Consultor Lean
Manufacturing 1 3 10 S/.250.00 S/.7 500.00
Jefe de producción 1 3 10 S/.150.00 S/.4 500.00
Gerente general 1 3 10 S/.600.00 S/.18 000.00
Asistente de gerencia 1 3 10 S/.60.00 S/.1 800.00
Operarios 11 3 10 S/.6.41 S/.2 114.06
Total S/.33 914.06
Tabla 69
Costos de capacitación incurridos en la implementación del mantenimiento autónomo
Horas de Días de
Descripción Cantidad Costo HH Costo Total
Capacitación Capacitación
190
Tabla 70
Costos de materiales incurridos en la implementación del mantenimiento autónomo
Ítem Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total
Trapo estándar 4.00 kg S/.4.50 S/.18.00
Trapo fino 50.00 unidades S/.3.23 S/.161.25
Detergente 10.00 galón S/.29.90 S/.299.00
Máquina de aire comprimido 1.00 unidad S/.369.00 S/.369.00
Set de pinceles 7.00 sets S/.76.00 S/.532.00
Set de herramientas 4.00 sets S/.159.90 S/.639.60
Aceite 15.00 galones S/.49.90 S/.748.50
Grasa 15.00 kg S/.21.80 S/.327.00
Herramientas de calibración 1.00 set S/.3 200.00 S/.3 200.00
Bencina 15.00 litros S/.9.90 S/.148.50
Thinner 15.00 litros S/.8.17 S/.122.50
Total S/.6 565.35
Tabla 71
Costos de capacitación incurridos en la implementación de SMED
Horas de Días de
Descripción Cantidad Costo HH Costo Total
Capacitación Capacitación
Consultor Lean Manufacturing 1 3 4 S/.300.00 S/.3 600.00
Jefe de planta 1 3 4 S/.15.91 S/.190.92
Maquinista 1 3 4 S/.11.36 S/.136.32
Ayudante 1 3 4 S/.6.81 S/.81.72
Total S/.4 008.96
191
Tabla 72
Costos de materiales incurridos en la implementación de SMED
Ítem Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total
Bridas manuales 6,00 unidades S/.6.90 S/.41.40
Referencias 4,00 unidades S/.1.00 S/.4.00
Copias e impresiones 50,00 unidad S/.1.00 S/.50.00
Total S/.95.40
Mediante la Tabla 73 se explicará los costos que se incurren para implantar la celda de
manufactura anteriormente descrita. Estos costos no solo incluyen la maquinaria nueva sino
también la capacitación Lean Manufacturing sobre ella, la auditoría.
Tabla 73
Costos de capacitación incurridos en la implementación de celdas de manufactura
Horas de Días de
Descripción Cantidad Costo HH Costo Total
Capacitación Capacitación
Consultor Lean Manufacturing 1 3 4 S/.300.00 S/.3 600.00
Empaquetador 1 3 4 S/.11.36 S/.136.36
Maquinista 1 3 4 S/.6.41 S/.76.88
Total S/.3 813.24
Tabla 74
Costos de adquisición de maquinaria para la celda de Manufactura
Item Cantidad Costo
Maquinaria 1 S/.6 015.00
Mesa 1 S/.250.00
Total S/.6 265.00
192
Tabla 75
Cálculo del costo adicional por nueva maquinaria.
Tiempo de
Costo industrial Consumo de
trabajo de la Total, anual
Costo del kWh electricidad
máquina (S/.)
(S/. /kWh) (kWh)
(h)
Electricidad
0.59 75.48 0.1 53.44
nueva maquinaria
Tabla 76
Costo de capacitación de ergonomía
Horas de Costo
Descripción Cantidad Días de Capacitación Costo Total
Capacitación HH
Consultor de
1 3 4 S/.300.00 S/.3 600.00
Ergonomía
Maquinista 4 3 4 S/.11.36 S/.545.28
Ayudantes 4 3 4 S/.6.41 S/.307.68
Total S/.4 452.96
193
Tabla 77
Costo de implementación de ergonomía
Cantidad
Ítem Costo Unitario Costo Total
(Und).
Tabla 78
Beneficio económico por la implementación de los 3 principios y 7 hábitos de Covey
Producción Producción mensual Número de Número de Beneficio
mensual actual tras la mejora maquinistas ayudantes económico
(envases) (envases) involucrados involucrados anual
1,000,000.00 1,020,000.00 7.00 9.00 S/.9 618.04
194
4.3.2. Beneficios de la implementación de la primera S
Tabla 79
Comparación de precios (sin IGV) de compra por kilo
El costo del cartón por kilo es de S/. 98.00 y se tiene una demanda de 100 cientos
mensuales a producir. Entonces el costo de la materia prima es de S/. 9800 (ver Tabla 80).
Además, por ciento se tienen 5 kilos de merma (datos de la empresa). Finalmente se obtiene
una venta de S/. 225.50 mensuales (ver Tabla 81).
Tabla 80
Costo de materia prima (cartón)
Costo del Cientos por
Costo total
ciento mes
S/ 98,00 100 S/ 9.800,00
Tabla 81
Ingresos por venta a acopiadores
Materiales Precio por kilo (sin
Cientos por mes Valor de venta
(kilos/ciento) IGV)
5,5 100 S/.0,41 S/.225,50
195
4.3.3. Beneficios de la implementación de la segunda S
En primer lugar, se consume menor tiempo de desplazamiento para llegar a los lugares
donde están las herramientas, tintas, etc. ya que los estantes están cerca de las principales
estaciones de trabajo.
Tabla 82
Ahorro de tiempos por desplazamiento a estantes
Tiempo Total
Distancia Velocidad Tiempo Frecuencia por
Modelo
(m) (km/h) (h) (diaria) colaborador
(h/días)
Actual 22.500 5.000 0.005 7.000 0.032
Mejorado 3.000 5.000 0.001 7.000 0.004
Ahorro 19.500 - 0.004 - 0.027
Tabla 83
Ahorro de tiempos por búsqueda de herramientas
Tiempo Frecuencia Tiempo Total
Modelo (h) (diaria) (h/días)
Actual 0.050 6.000 0.300
Mejorado 0.008 6.000 0.050
Ahorro 0.250
Tabla 84
Ahorro de tiempos por búsqueda de tintas
Tiempo
Modelo Frecuencia (diaria) Tiempo Total (h/días)
(h)
Actual 0.033 7.000 0.233
Mejorado 0.004 7.000 0.029
Ahorro 0.204
196
Tabla 85
Ahorro de tiempos por búsqueda de insumos de mantenimiento
Tiempo
Modelo Frecuencia (mensual) Tiempo Total (h/días)
(h)
Actual 0.1500 1 0.0063
Mejorado 0.0094 1 0.0004
Ahorro 0.0059
Tabla 86
Cálculo del aumento de productos terminados debido a la mejora en la disposición de productos
terminados
Tiempo
Modelo Tiempo al día Cientos / día
(s/ciento)
Actual 500.00 28 785.00 57.57
Mejorado 450.00 28 785.00 63.97
Ahorro 50.00 - 6.40
197
Tabla 87
Cálculo del ahorro por la segunda S
Número
Ahorro Ahorro Ahorro
de Ahorro Ahorro Costo HH
Concepto de tiempo de tiempo anual
operarios h/día anual (S/.)
diario (h) mensual (S/.)
afectados
7 0.03 0.19 4.59 55.04 S/.11.36 S/.625.22
Estantes
4 0.03 0.11 2.62 31.45 S/.6.82 S/.214.49
Tablero de 7 0.25 1.75 42.00 504.00 S/.11.36 S/.5 725.44
sombras 4 0.25 1.00 24.00 288.00 S/.6.82 S/.1 964.16
Pinturas en 7 0.20 1.43 34.30 411.60 S/.11.36 S/.4 675.78
estantes 4 0.20 0.82 19.60 235.20 S/.6.82 S/.1 604.06
Insumos de 7 0.01 0.04 0.98 11.81 S/.11.36 S/.134.12
mantenimiento 4 0.01 0.02 0.56 6.75 S/.6.82 S/.46.01
Reorganización 1 0.89 0.89 21.32 255.87 S/.6.82 S/.1 745.01
Total S/.16 734.29
Para el cálculo del beneficio que genera esta fase de las 5’s se toma en cuenta los
datos brindados por el gerente general:
El beneficio por la disminución de merma por limpieza es de S/ 100.00 (ver Tabla 88).
Tabla 88
Cálculo del ahorro por disminución de merma por limpieza
Demanda Costo de Producción Ahorro
Porcentaje de merma Ahorro
Modelo Anual Unitario Anual
por limpieza (Und.)
(cientos) (S/.) (S/.)
Actual 0.050% 10,000 500 0.40
100.00
Mejorado 0.025% 10,000 250 0.40
198
Adicionalmente, se tiene el beneficio o la disminución en el tiempo empleado por la
limpieza profunda (ver Tabla 89)
Tabla 89
Cálculo del ahorro por la disminución en el tiempo de limpieza profunda
Tiempo para la Tiempo Anual
Ahorro Costo Ahorro
Limpieza la por Limpieza Número de
Modelo Frecuencia anual HH Anual
Profundidad Profunda operarios
(h) (S/.) (S/.)
(h) (h)
Actual 3.00 12.00 1.50 7 10.50 11.36
92.00
Mejorado 2.00 12.00 1.00 4 4.00 6.82
Ahorro 0.50 14.50
Tabla 90
Cálculo del ahorro por la cuarta S
Costo Tiempo en Ahorro Ahorro
Tipo de Cantidad Frecuencia Frecuencia
H-H pausa de diario Anual
colaborador (Unid.) actual Mejorada
(S/.) (Min) (S/.) (S/.)
Maquinistas 7 11.36 10 6 3 15.90 4 580.35
Ayudantes 4 6.82 10 6 3 5.46 1 571.33
Total 6 151.68
199
autónomo detallado en el capítulo tres, las paradas de máquinas que se pueden prevenir con el
mantenimiento adecuado de las máquinas se reducirían en 4.5 horas, lo cual brindará un
beneficio económico anual de S/ 4 172.23 (ver Tabla 91).
Tabla 91
Beneficio económico por la implementación del mantenimiento autónomo
Actuales
Paradas de Número de Número de Beneficio
paradas de Ahorro
máquina con la maquinistas ayudantes económico
máquinas (h/mes)
mejora (h/mes) involucrados involucrados anual
(h/mes)
6.00 1.50 4.50 5.00 3.00 S/.4 172.73
Tabla 92
Beneficio económico por la implementación de SMED
Número de maquinistas Número de ayudantes Beneficio económico
Ahorro (h/mes)
involucrados involucrados anual
18.67 1.00 1.00 S/.4 072.73
200
Tabla 93
Cálculo del ahorro anual por la mano de obra
Item Sueldo Mejora Ahorro anual
Maquinista S/.2 000.00 66% S/.15 809.15
Ayudantes S/.1 200.00 27% S/.3 936.00
Total S/.19 745.15
Además, está presente en este efecto la depreciación anual de la maquinaria del 20%
anual (Perú Contable 2021), el cual es de S/ 1 203.00 (ver Tabla 94)
Tabla 94
Depreciación anual de la nueva maquinaria
Tipo de cambio Depreciación
Item Costo Costo
(USD a S/) Anual
Máquina contadora 4.01 USD 1 500.00 S/. 6 015.00 S/. 1 203.00
Se estima que con las propuestas de ergonomía los operarios de impresión y barnizado
disminuyan en uno la frecuencia de toma de descansos; es decir de 6 disminuya a 3 diario. Esta
medida brinda un beneficio anual de S/. 3 141.50 (ver Tabla 95).
Tabla 95
Beneficio por la implementación de ergonomía en la imprenta
Costo Tiempo en Ahorro Ahorro
Tipo de Cantidad H-H Frecuencia Frecuencia pausa de diario Anual
colaborador (Und.) (S/.) actual Mejorada (min) (S/.) (S/.)
Maquinistas 4 11.36 6 3 3 6.82 1 963.01
Ayudantes 4 6.82 6 3 3 4.09 1 178.50
Total 3 141.50
El beneficio total se calcula como la suma de los beneficios de cada una de las medidas
expuestas anteriormente. Entonces el beneficio total anual es de S/. 61 320.62. De ello, se tiene
la Tabla 96:
201
Tabla 96
Beneficio total de las herramientas
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Beneficios - 61 320.62 61 320.62 61 320.62
-3P y 7H - 9 618.04 9 618.04 9 618.04
-Mantenimiento Autónomo - 4 172.73 4 172.73 4 172.73
-SMED - 4 072.73 4 072.73 4 072.73
-5s - 23 303.47 23 303.47 23 303.47
-Ergonomía - 3 141.50 3 141.50 3 141.50
-Celdas - 17 012.15 17 012.15 17 012.15
Tabla 97
Evaluación económica de las propuestas de mejora
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos - 61 320.62 61 320.62 61 320.62
-3P y 7H - 9 618.04 9 618.04 9 618.04
-Mantenimiento Autónomo - 4 172.73 4 172.73 4 172.73
-SMED - 4 072.73 4 072.73 4 072.73
-5s - 23 303.47 23 303.47 23 303.47
-Ergonomía - 3 141.50 3 141.50 3 141.50
-Celdas - 17 012.15 17 012.15 17 012.15
Egresos - 88 515.05 - 5 157.14 - 5 157.14 - 5 157.14
-3P y 7H - 12 254.88 - 474.70 - 474.70 - 474.70
-Mantenimiento Autónomo - 14 459.43 - 1 824.75 - 1 824.75 - 1 824.75
-SMED - 4 104.36 - 50.00 - 50.00 - 50.00
-5s - 41 271.74 - 854.25 - 854.25 - 854.25
-Ergonomía - 6 292.96
-Celdas - 10 131.68 - 1 953.44 - 1 953.44 - 1 953.44
Total - 88 515.05 56 163.48 56 163.48 56 163.48
Del cuadro anterior se puede obtener el valuar actual neto de S/. 24 588.44, con la tasa
de descuento (COK) de 22.92% anual en nuevos soles. Además, tiene una tasa de retorno
interno (TIR) de 40.64% anual.
202
Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones
En este capítulo se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto de
ingeniería.
5.1. Conclusiones
• Con las herramientas propuestas, se busca tener una aplicación integral de Lean
Manufacturing. Primero se propuso implementar los 3 principios y 7 hábitos con el
objetivo de mejorar el clima laboral de la imprenta y tener trabajadores altamente
efectivos, con lo cual se lograría un incremento del 5% en la producción mensual y se
tendría a un personal más motivado y con sinergia. Esta herramienta representa el
segundo mayor beneficio económico (28.8% del beneficio total anual).
203
• La aplicación de SMED tuvo como objetivo reducir los tiempos de preparación de la
dobladora pegadora, Con su implementación, se estima un ahorro de 18.7 horas al mes,
lo cual se ve reflejado en un beneficio anual de S/ 4 072.73. A pesar de que esta
herramienta representa el menor porcentaje del beneficio total, es indispensable su
aplicación, ya que está afecta al cuello de botella de la producción.
• El valor actual neto de las medidas ergonómicas es el menor de todas las medidas (S/.
33.48). Además, tiene un TIR de 23.27% que es ligeramente mayor al COK. Se puede
concluir de ello, que la medida es rentable, pero si los costos de implementación tienen
un incremento, la medida dejaría de ser rentable, pero igual es necesaria su aplicación,
ya que los trabajadores no tienen un correcto espacio de trabajo.
• De las seis herramientas propuestas, las de mayor impacto económico son los 3
principios y 7 hábitos de Covey, y las 5S. Las dos en conjunto representan el 68% del
beneficio económico total.
5.2. Recomendaciones
204
herramienta Lean - mejora continua en todos los procesos, con la finalidad que estos
sean cada vez más eficientes.
• Se recomienza utilizar los OPL de cada S para la capacitación del nuevo personal
entrante a la empresa, ya que cada uno de ellos ofrece el entendimiento de las 5s desde
la perspectiva de un colaborador análogo.
• Se recomienda que los auditores coach sean los responsables de brindar la capacitación
periódica de las 5s a modo de inducción a los colaboradores entrantes, ellos serán los
que evaluarán el estado de las mejoras en la planta, son ellos los que, luego de la
implementación, cumplirán el rol del consultor Lean Manufacturing, además de las
tareas para las cuales se les contrató.
205
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administración. Concepción, 2004, volumen 1, número 63, pp. 7-27.
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2004 Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e implantación. Segunda edición. Perú:
Escuela de Organización Industrial
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Nacional de Ingeniería.
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2016 Consejos y Reglas de Lean Manufacturing. Segunda edición. Perú: Limusa
2016 Manual de Lean Manufacturing Guía Básica. Segunda edición. Perú: Limusa
WILSON, Chauncey
2013 Brainstorming and Beyond – A user-centered design method. San Francisco: Morgan
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2018 “Estudio de Métodos”. Material del curso Estudio del Trabajo. Lima: Pontificia
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215
Anexos
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Retirar la tinta de los
Entintador de Rodillo
tinteros y limpiar cada
Impresora todas las ductor/tintero Trapo fino 10 Semanal
rodillo (eliminar las
unidades de cada cuerpo
manchas y suciedad)
Entintador de
Baterías de Realizar el lavado de los Producto de
Impresora todas las 15 Semanal
rodillos de tinta rodillos lavado
unidades
216
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Retirar el rodillo Trapo,
Caja del
Grupo dosificador y el sensor, destornillador,
Impresora humectante y 12 Semanal
mojador limpiar la caja con agua detergente para
sensor
y detergente tinta
Rodillo
Cilindro
seguidor de Lubricar la boquilla del
impresor de Trapo, grasa
Impresora leva del eje engrase en el rodillo de 2 Semanal
todas las Elkalub
porta pinza en levas con grasa
unidades
el impresor
Lubricar rodillo
Rodillo seguidor de leva del eje
Transfer de seguidor de porta pinzas en el
Trapo, grasa
Impresora todas las leva del eje por Transferencia. Limpiar 2 Semanal
Elkalub
unidades ta pinza en el las boquillas de engrase
Transferencia y retirar la grasa
sobrante
Leva del eje
Transfer de Limpiar con solvente y
porta pinzas en Trapo fino y
Impresora todas las aplicar grasa líquida en 2 Semanal
el grasa líquida
unidades la leva
Transferencia
Limpiar y eliminar los
Filtro del residuos de la superficie Aire
Impresora Filtros bastidor de del filtro. En caso sea comprimido y 2 Semanal
Soplado necesario, se cambiará filtro auxiliar
el filtro
Limpiar y eliminar los
Filtro de residuos de la superficie Aire
Impresora Filtros igualador de del filtro. En caso sea comprimido y 2 Semanal
pliego necesario, se cambiará filtro auxiliar
el filtro
Limpiar y eliminar los
residuos de la superficie Aire
Filtro de freno
Impresora Filtros del filtro. En caso sea comprimido y 2 Semanal
de pliegos
necesario, se cambiará filtro auxiliar
el filtro
Transporte de Aire
Impresora Soplador Cambio - Limpiar filtro 3 Semanal
pliegos comprimido
217
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Generador Aire
Impresora Generador Limpiar Semanal
electroestático comprimido
Palanca de
Lubricar la boquilla de
Impresora Balancín rodillo de Grasa 1 Semanal
engrase
balancín
Rodillo
Grupo Lubricar el
Impresora dosificador de Grasa 1 Semanal
mojador accionamiento
mojado
Lubricar el rodillo
Grupo Rodillo
Impresora distribuidor y las Trapo y grasa 2 Semanal
mojador distribuidor
boquillas
218
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Limpiar las boquillas de
Transporte de Cojinetes de eje engrase, engrasarlas y
Impresora Trapo y grasa 3 Semanal
Pliegos de las cintas eliminar el sobrante de
grasa
Filtro de Aire
Impresora Technotrans Limpiar el filtro 5 Semanal
alcohol comprimido
Sensor de
Limpiar, eliminar
Impresora Sensores velocidad de la Trapo 2 Semanal
residuos de la superficie
pila
Receptores de
Limpiar, eliminar
Impresora Sensores las barreras Trapo 2 Semanal
residuos de la superficie
fotoeléctricas
Presión de
Comprobar la presión Válvula de
Impresora Technotrans alimentación 2 Semanal
de alimentación cierra
de agua
Verificar estado de
Mangueras de
Impresora Pulverizador mangueras, cambiar de Visual 9 Semanal
polvo
ser necesario
Sensores
Limpiar y eliminar
Impresora Sensores delanteros y Trapo 5 Semanal
residuos de superficie
traseros
Limpiar, eliminar
Sensor de
residuos de superficie y
Impresora Marcador control de los Trapo 5 Semanal
comprobar su
bordes
funcionamiento
Elementos Aire
Bomba de Eliminar la suciedad de
Impresora filtrantes de la comprimido y 12 Semanal
vacío los elementos filtrantes
bomba de vacío pincel
219
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
cintas aspiradoras y
corregir de ser necesario
Desmontar la placa de
Aire
Impresora Marcador Registro lateral aspiración y limpiar los 10 Mensual
comprimido
ductos de vacío
Rodillo
Grupo Lubricar los soportes de
Impresora tomador de Grasa 5 Mensual
entintador los rodillos
tinta
Estribos para
Grupo apartar los
Impresora Lubricar los estribos Grasa 5 Mensual
entintador rodillos
dadores
Mangueras de
Lavado de
retorno,
Impresora todas las Revisar posibles fugas Visual 10 Mensual
residuos de
unidades
lavado
Cremallera de
Cabezal Limpiar la cremallera y Pincel para
Impresora los sopladores 10 Mensual
aspirador lubricarla limpiar y aceite
laterales
Destornillador y
Impresora Pulverizador Toberas Revisar estado 90 Mensual
aire comprimido
Controlar la
Impresora Pulverizador Fluidización Visual 30 Mensual
fluidización
220
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Ruedas de
Revisión y cambio de
Impresora Marcador barra de Visual 5 Mensual
ser necesario
introducción
Muelles de la
Palanca
Impresora palanca Lubricar Pincel 5 Mensual
giratoria
giratoria
Palanca entre el
Árbol de árbol giratorio
Impresora Lubricar Trapo y grasa 5 Mensual
pinza y el árbol porta
pinzas
Mando de levas
del árbol
Árbol de Pincel para
Impresora giratorio del Lubricar 5 Mensual
pinza aceite
tubo de
aspiración
Cojinetes y
Árbol de rollete de leva
Impresora Lubricar Trapo y grasa 5 Mensual
pinza de apertura de
las pinzas
Rollete de leva
Árbol de
Impresora dispositivo de Lubricar Trapo y grasa 5 Mensual
pinza
volteo
Cojinete de los
Árbol de
Impresora árboles Limpiar y lubricar Trapo y grasa 5 Mensual
pinza
giratorios
221
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Elemento
filtrante del Cambio de 1 filtro de Herramientas
Impresora Filtros 10 Bimensual
freno de vacío varias
pliegos
Elemento
filtrante del Cambio de 1 filtro de Herramientas
Impresora Filtros 10 Bimensual
igualador de presión varias
pliego
Elemento
filtrante del Cambio de 1 filtro de Herramientas
Impresora Filtros 10 Bimensual
bastidor de presión varias
Soplado
Árbol de
Lubricar la boquilla de
accionamiento
Impresora Marcador engrase y eliminar la Trapo y grasa 3 Bimensual
de las guías
grasa sobrante
delanteras
Barra de
Lubricar la boquilla de
acoplamiento
Impresora Marcador engrase y eliminar la Trapo y grasa 3 Bimensual
de los tacones
grasa sobrante
de cubrición
Árbol de las
marcas Lubricar la boquilla de
Impresora Marcador delanteras y los engrase y eliminar la Trapo y grasa 4 Bimensual
tacones de grasa sobrante
cubrición
Comprobar los
Indicadores de
Impresora Seguridad indicadores de Visual 5 Bimensual
seguridad
seguridad
222
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Lavado de
Racleta de Revisión del estado,
Impresora todas las Visual 5 Bimensual
lavado cambio de ser necesario
unidades
Rodillo de
Ajuste del Lubricar las boquillas
Impresora aspiración de Trapo y grasa 10 Trimestral
formato de engrase
salida
Verificar si el nivel de
Lubricación aceite es correcto, en
Impresora Nivel de aceite Visual y aceite 30 Trimestral
central caso contrario, rellenar
y revisar si hay fugas
Comprobar visualmente
Conexiones las conexiones Desarmador y
Impresora Secador 20 Trimestral
eléctricas eléctricas y de ser cinta aislante
necesario, ajustarlas
Condensador
Aire
Impresora Secador del sistema de Limpiar 10 Trimestral
comprimido
refrigerante
Comprobar visualmente
Tuberías
la hermeticidad. Si es
Impresora Secador conductoras de Visual 5 Trimestral
necesario, apretar las
presión
junturas
223
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Árbol de las
marcas
Impresora Marcador delanteras y los Revisar alineamiento Visual, regla 60 Trimestral
tacones de
cubrición
Árbol de las
marcas
Reloj
Impresora Marcador delanteras y los Revisar paralelismo 60 Trimestral
comparador
tacones de
cubrición
Grupo Acople de
Impresora Verificar el estado Visual 5 Trimestral
mojador rodillo mojador
Faja de
transmisión del
Revisar el estado y de
Impresora Marcador accionamiento Visual, faja 10 Trimestral
ser necesario, cambiar
del registro
lateral
Faja de
Grupo transmisión del Revisión del estado y de
Impresora Visual 5 Trimestral
mojador sistema de ser necesario, cambiar
humectación
Revisar funcionamiento
Motor Visual y aire
Impresora Motor principal y realizar limpieza 60 Trimestral
principal comprimido
interna
Motor
Impresora Faja Revisar estado Visual 30 Trimestral
principal
Visual,
Transporte de Cambio de filtro de
Impresora Soplador herramientas y 5 Trimestral
pliegos presión
filtro de presión
224
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Faja de
Transporte de transmisión del Revisión del estado y de
Impresora Visual, faja 10 Trimestral
pliegos rodillo ser necesario, cambiar
introductor
Aspiradores Desplazar los
Cabeza del separadores aspiradores separadores Pincel para
Impresora 5 Trimestral
aspirador (Ventosas + hacia abajo, hasta el limpiar
Toberas) tope
Formato de
Desmontar, medir el medición de
Grupo Rodillo dador
Impresora diámetro, engrase, franja, plantilla 10 Trimestral
mojador de agua
montaje y calibración para medir tiras,
pie de rey
Formato de
Rodillo Desmontar, medir el medición de
Grupo
Impresora dosificador de diámetro, engrase, franja, plantilla 10 Trimestral
mojador
agua montaje y calibración para medir tiras,
pie de rey
Formato de
Rodillo Desmontar, medir el medición de
Grupo
Impresora tomador de diámetro, engrase, franja, plantilla 10 Trimestral
entintador
tinta montaje y calibración para medir tiras,
pie de rey
Formato de
Desmontar, medir el medición de
Grupo Rodillos
Impresora diámetro, engrase, franja, plantilla 10 Trimestral
entintador transferidores
montaje y calibración para medir tiras,
pie de rey
Formato de
Desmontar, medir el medición de
Grupo Rodillo dador
Impresora diámetro, engrase, franja, plantilla 10 Trimestral
entintador de tinta
montaje y calibración para medir tiras,
pie de rey
Lubricar rodillo
seguidor de leva del eje
Cojinetes del
porta pinzas en el
eje porta pinza
Impresora Transfer Transferencia. Limpiar Trapo y grasa 5 Semestral
en la
las boquillas de engrase
Transferencia
y retirar la grasa
sobrante
Cojinete del eje Limpiar las boquillas de
Tambor del porta pinzas en engrase, engrasarlas y
Impresora Trapo y grasa 5 Semestral
marcador el tambor del eliminar el sobrante de
marcador grasa
225
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
Faja de
Cabezal transmisión del Revisión del estado y de
Impresora Visual, faja 10 Semestral
aspirador accionamiento ser necesario, cambiar
del cabezal
Cilindro Cojinetes del Limpiar las boquillas de
impresor de eje porta pinzas engrase, engrasarlas y
Impresora Trapo y grasa 5 Semestral
todas las en el cilindro eliminar el sobrante de
unidades impresor grasa
Cambiar aceite. Quitar
la tapa. Colocar un
recipiente debajo de la
caja de engranajes.
Soltar el tornillo de Recipiente para
Aceite en el
Impresora Engranaje vaciado. El aceite usado aceite., guantes 60 Semestral
alimentador
sale. Apretar el tornillo y destornillador
de vaciado en cuanto
haya salido todo el
aceite usado. Elimine el
aceite derramado
Ejes porta
Visual,
Árbol de pinzas del Calibración de las
Impresora herramientas de 120 Semestral
pinza sistema de pinzas
calibración
volteo
Revisión general,
cambio de rodajes,
Bomba de Bomba de
Impresora empaquetaduras, Kit de repuesto 480 Semestral
vacío vacío rotativas
revisión del estado de
mangueras
Calibración de posición
Grupo
Impresora Tintero cero de correderas de Visual 60 Anual
entintador
tinta
Lavado de Visual,
Mordazas de
Impresora todas las Realizar calibración herramientas de 60 Anual
APL
unidades calibración
Ejes porta
Visual,
Árbol de pinzas del Limpieza y calibración
Impresora herramientas de 120 Anual
pinza sistema de de las pinzas
calibración
volteo
226
Tiempo de
ejecución
Herramienta
Equipo Subparte Componente Procedimiento por Frecuencia
por utilizar
unidad
(minutos)
227
Anexo B: Mantenimiento de barnizadora
Tiempo de
Herramienta
Equipo Componente Procedimiento ejecución por Frecuencia
por utilizar
unidad (minutos)
Desmonte y limpieza de
Barnizadora Cuerpo Trapo 20 Semanal
bandeja de barniz
Limpieza de paredes y
Barnizadora Cuerpo Trapo 10 Semanal
mecanismos reguladores
Revisión de soporte de
Visual, rodillo y
Barnizadora Cuerpo rodillo sin fin y de ser 15 Semanal
herramientas
necesario, cambiar
Limpieza de medialuna y
Barnizadora Cuerpo rueda dentada de transporte Trapo 10 Semanal
de pliegos
Limpieza y revisión de
Bomba de
Barnizadora membranas reguladoras, Trapo 10 Semanal
barniz
válvulas mangueras
228
Anexo C: Mantenimiento de troqueladora
Tiempo de
Herramienta ejecución por
Equipo Componente Procedimiento Frecuencia
por utilizar unidad
(minutos)
Revisar y ajustar
Troqueladora Caja de engranaje componentes internos de la Destornillador 10 Mensual
caja
Revisar el cableado y
Troqueladora Motor Visual 10 Mensual
conexiones del motor
229
Anexo D: Mantenimiento de dobladora-pegadora
Tiempo de
Herramienta ejecución por
Equipo Componente Procedimiento Frecuencia
por utilizar unidad
(minutos)
Aire
Dobladora- Limpieza de la máquina con
Cuerpo comprimido y 10 Semanal
pegadora aire comprimido
cepillo
Revisión de ventosas de
Dobladora- Visual y
Ventosas succión y de ser necesario, 5 Semanal
pegadora ventosas
sustituirlas
Sistema de
Dobladora- Limpiar y lubricar sistema de
abertura de Trapo, grasa 5 Semanal
pegadora abertura de tenazas
tenazas
Engranajes y
Dobladora- Limpiar y lubricar engranajes y
cremalleras de Trapo, grasa 5 Semanal
pegadora cremalleras de ajuste expuestos
ajuste expuestos
230
Tiempo de
Herramienta ejecución por
Equipo Componente Procedimiento Frecuencia
por utilizar unidad
(minutos)
Dobladora-
Bomba de vacío Limpieza Trapo 5 Mensual
pegadora
Dobladora-
Compresor Limpieza Trapo 5 Mensual
pegadora
Dobladora- Trapo y
Cadenas Lubricación de cadenas 5 Mensual
pegadora lubricante
Sistema de
Dobladora-
extracción de Limpieza y revisión Visual y trapo 5 Mensual
pegadora
desperdicio
231
Tiempo de
Herramienta ejecución por
Equipo Componente Procedimiento Frecuencia
por utilizar unidad
(minutos)
Dobladora- Banda
Limpieza y revisión Visual y trapo 5 Mensual
pegadora transportadora
232
Anexo E: Mantenimiento de guillotina
Trapo, aire
Guillotina Cuerpo Limpieza general 10 Semanal
comprimido
Engrasar cadena de
Guillotina Cadena Trapo, grasa 10 Semanal
transmisión
Herramienta de
Guillotina Topes Alineación de los topes 20 Mensual
calibración
Cuchilla,
Guillotina Cuchilla Cambio de cuchilla 30 Mensual
herramientas varias
233