"Informe Del Proyecto de Mejora": Cía. Minera Coimolache U.P Tantahuatay
"Informe Del Proyecto de Mejora": Cía. Minera Coimolache U.P Tantahuatay
"Informe Del Proyecto de Mejora": Cía. Minera Coimolache U.P Tantahuatay
MEJORA”
Planta
Ingeniería Metalúrgica
2018
ADR de la compañía minera Coimolache U.P Tantahuatay para lograr un primer alcance de
optimización e identificación de restricciones, sin antes haces una descripción general de la planta
de Procesos.
1) DESCRIPCION DE LA EMPRESA
del cerro Tantahuatay. El área del proyecto, comprende las zonas altas de las quebradas Puente de
la Hierba y Tres amigos, las que drenan sus aguas hacia el rio Tingo.
Altitudinalmente, el cerro Tantahuatay se ubica sobre los 4,000 m.s.n.m., mientras que el área
donde se encuentra la planta ADR estará ubicada a 3,838.5 m.s.n.m. Las instalaciones de la planta
PTE para sedimentación-filtrado y osmosis inversa, están ubicadas a una altitud de 3,851 m.s.n.m.
El acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Lima, se realiza por vía aérea hasta la ciudad de
Cajamarca, continuando por medio terrestre a través de una carretera afirmada que conduce a la
También se puede acceder a través de vía terrestre, desde la ciudad de Trujillo-La Libertad hasta la
ciudad de Cajamarca y desde allí a través de una carretera afirmada que conduce al distrito de
Hualgayoc, la cual nos permite llegar hasta la zona del proyecto minero.
Compañía Minera Coimolache es una empresa minera metalúrgica peruana que viene explotando la
zona. Inicia sus actividades como Asociación en 1992 y queda constituida como Empresa Minera
en el año 1995.
Entre 1991 a 1992 estuvo a cargo de Southern con Exploración conjunta de BVN, Entre los años
determinándose zonas anómalas en óxidos. Entre los años 1993 y 1995 se realiza cartografía
“Calera Orbamas S.A.” por un periodo de 4 años con una ampliación de 2 años Hasta 1999.
En el año 1999 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. toma la conducción del Proyecto de
Exploración Tantahuatay con el objetivo de evaluar los prospectos Tantahuatay 2 y Ciénaga Norte
y recursos en óxidos.
Entre el 2002 y 2007 se realizaron sondajes (5,336.70 m) de Infill drilling en los yacimientos
Entre el 2008 al 2011 se realizan gestiones socio ambientales y se aprueba el EIA para iniciar la
Tantahuatay 2.
En Julio 2011 El tajo abierto Tantahuatay 2 inicia sus operaciones, reporta reservas en óxidos en su
La compañía minera Coimolache U.P Tantahuatay es una empresa minero metalúrgica a tajo
abierto encaminada a la explotación de oro y plata. Como producto final se obtiene la barra dore.
Actualmente se encuentra explotando los dos Tajos, el mineral depositado en el Pad de lixiviación
es de 36,000 TM – 48,000 diarias con una ley promedio de 0.514 gr oro/Tn y 9.558 gr plata/Tn de
75% y Ag = 15%.
La unidad Coimolache tiene como misión principalmente en cumplir con la legislación en cuanto a
lo relacionado con la seguridad y salud ocupacional, así como de los aspectos de calidad ambiental
y social. Además se auto-exige en trabajar respetando las costumbres locales, así como el
patrimonio natural, para el desarrollo sostenible del entorno. Por último, se preocupa en formar un
metalúrgicas.
1.3.1) Visión:
humano, así como en rentabilidad y creación de valor para los accionistas. Estamos plenamente
comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de
1.3.2) Misión
que trabaja con excelencia y altos estándares de seguridad, respeto al medio ambiente y al
entorno social.
permanente.
Estamos dispuestos a unir esfuerzos con empresas afines para mitigar riesgos e incorporar
nuevas tecnologías.
1.3.3) Valores
Honestidad: actuar de manera recta y proba, sin mentir, engañar u omitir la verdad.
Laboriosidad: Pasión por el trabajo, dando lo mejor de uno mismo, actuando de manera
mismo equipo.
Respeto: consideración y trato cortés hacia las personas, sus ideas, su cultura y sus
derechos.
RES. SAN
CHANCADO LIXIVIACIÓN CCD JOSE
AVR
de Placas
DSM
Carbon
Fino
REACTOR
DE
DESOCIÓN
QM&C= 1,100m3/h
TK Carbón desorbido
C1 C2 C3 C4 C5 STRIP
TK
PAD HUECO II POZA ILS BARREN C. Esperal
1
Circuitos de Adsorción
Barren
DSM Carbon
POZA ILS
PLANTA ADR
Fino REACTOR
30,000 m3 Tk. Aceite DE LAVADO
POZA PLS C6 C7 C8 C9 C1 TK ÁCIDO
0 BARREN
2
RES. SAN
CHANCADO LIXIVIACIÓN CCD JOSE
AVR
FILTRO
CLARIFICADOR
1
FILTRO
CLARIFICADOR
POZA ILS 2
12,000 m3
POZA PLS
FILTRO
CLARIFICADOR
POZA MAYORES EVENTOS H1 3 TORRE
POZA PLS VACIO
TK SOLUCIÓN
POZA ME 12,000 m3 PREGNANT
100,000 m3 HORNOS DE SECADO
BOMBA DE
ZINC
VACÍO
Carbón Activado
TK BARREN
Solución Industrial Tratada
Hacia Poza de
Almacenamiento
Poza de
de Solución Industrial
Clarificación
Reposición de Cianuro
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES
Crowe y ADR (adsorción, desorción y reactivación química del carbón), y obtiene como
distribuido en celdas y lift, este mineral es regado con solución cianurada la cual es cargada
con oro y plata, luego esta solución es recolectada mediante tuberías distribuidas debajo del
Pad y son transportadas a la Planta de procesos donde la solución con alta ley se almacena
en la poza PLS y la solución con baja ley y alta turbidez en la ILS, además la planta cuenta
La solución con alta ley es bombeada a la planta Merrill Crowe, donde se clarifica y
zinc, produciendo una reacción electroquímica reduciendo los metales preciosos en forma
de precipitado con presencia de mercurio (Hg), por lo que es llevado al área de fundición,
donde con el uso de hornos retorta el mercurio es volatilizado y luego condensado en unos
recipientes para ser almacenados, Luego es llevado a los hornos de fundición en donde se
obtiene las barras dore con una recuperación aproximada de 15% de Au y 75%Ag.
La Solución con baja ley depositada en la poza ILS es bombeada hacia la planta ADR, la
cual consta de dos circuitos cada uno con una capacidad de flujo de 350 m3/hr, cuentan
con 5 columnas con una capacidad de 5 TM cada una, las cuales contienen el carbón
Los parámetros a seguir para saber cuándo el carbón contenido en una columna está
El carbón saturado con oro y plata de una columna es trasvasado mediante un eductor al
reactor de lavado acido, donde se le adiciona HCL al 33% mas solución barren obteniendo
un PH por debajo de 3; la función del lavado acido es eliminar los Carbonatos los cuales
etapa siguiente de desorción; al final del lavado acido la solución de lavado es neutralizada
con hidróxido de sodio con el fin de aumentar el PH a 9 -10 para su posterior descarte a la
PME.
Una vez finalizado la etapa de lavado acido el carbón limpio de impurezas es trasvasado al
oro y plata del carbón cargado conservando parámetros operativos como la presión,
temperatura
El carbón cargado entra en contacto con la solución Strip la cual está compuesta por
130ºC mediante el paso de aceite caliente que es bombeado desde el caldero y pasa por los
hasta llegar a 25ºC y finalmente será bombeada al tanque de solución pregnant de la planta
Merrill Crowe para ser procesada. Por otro lado la Solución Barren resultante de los filtros
concentración de NaCN para ser usada nuevamente en el riego del mineral ubicado en el
CARBON)
La planta ADR está diseñada para procesar 600 m3/hr de solución intermedia (ILS) con
leyes de 0.213 ppm Au y 1.469 ppm Ag en promedio. Cuenta con dos circuitos de
adsorción de 5 columnas cada una, por cada circuito se envía aproximadamente 300 m3/hr
los cuales pasa por las columnas cargadas de carbón activado (5 ton/columna), el carbón
Las etapas del proceso de adsorción en columnas con carbón activado se han dividido en 2
etapas:
La solución enriquecida será impulsada desde la poza ILS mediante bombas hacia los dos
El proceso de adsorción tiene la finalidad de adsorber los valores de oro que contiene la
2.1.2) ADSORCION
Se hace pasar la solución intermedia por cada columna en forma continua para que el
de los poros.
La solución pobre que sale del circuito de adsorción (solución barren) es conducida a una
zaranda estacionaria tipo DSM malla 100, para la separación de las partículas de carbón
que podrían ser arrastradas de las columnas de carbón, luego de lo cual pasara al tanque de
paso de solución barren, Desde el tanque de paso, la solución barren será bombeada
Una vez que el carbón este saturado y la ley de barren de 0.008 ppm Au y 0.014 ppm Ag,
Para la descarga del carbón se aísla la columna que se va a descargar por medio de
que el carbón de la columna aislada sea descargado hacia el reactor de lavado acido.
Figura Nª 19
desorción al reactor de lavado acido para poder iniciar la 2da etapa. La capacidad del
adsorbidos en el carbón activado. Este proceso se realiza en circuito cerrado con una
solución de ácido clorhídrico (HCL) preparada al 33%. Esta solución pasará a través del
El sistema cuenta con dos zarandas estacionarias de 0.7 m de altura y de 1.5 m de altura,
ambas con malla 20. La malla DSM de 0.7 m de altura está instalada en la línea de
pueden ser arrastradas por la solución. Este DSM es de acero inoxidable, mientras que el
cuando se requiera descartar la solución de lavado del sistema. El objetivo de este equipo
Después de cada proceso de lavado con solución ácida, la solución ácida remanente
haber neutralizado la solución, ésta deberá ser descartada y enviada hacia el sumidero
principal, desde donde será conducida hacia la poza de mayores eventos, evitando de esta
Figura Nª 20
Luego del lavado acido el carbón es cargado por medio de un eductor portátil hacia el
altura), la cual consistirá en una solución alcalina de soda cáustica (NaOH) + NaCN + anti-
incrustante, de donde mediante una bomba centrífuga será impulsada hacia el segundo
intercambiador tipo placas para aprovechar la temperatura de solución de salida del reactor
de desorción. Luego, esta solución Strip ingresa al primer intercambiador tipo espiral, que
transfiere el calor que se logrará mediante el paso de aceite térmico caliente generado por
el caldero.
La solución Strip al salir del primer intercambiador tipo placas alcanzará una temperatura
de 120°C presurizada en 50 psi, que luego ingresará al reactor de desorción que contiene
previamente el carbón cargado, removiendo de esta forma el oro, la plata y otros metales
tercer intercambiador donde será enfriada hasta 25°C, desde donde será descargada
directamente sobre la poza pregnant, con el fin de aumentar la ley de la solución pregnant
un mezclador estático en línea con la solución barren o agua industrial proveniente del
tercer intercambiador solución de NaOH al 30% y solución de NaCN al 25%. Esta solución
es enviada al tanque Strip para mantener un stock de solución Strip en caso que el proceso
próxima desorción.
Figura Nª 21
Así también tenemos que verificar que la temperatura del reactor de desorción debe ser de
120 – 125 °C y la presión < 60 psi, si estas condiciones no se cumplen entonces tenemos
gran posibilidad que la solución rica comience a gasearse y por prevención se abre
El área de manejo de carbón servirá para recepcionar y distribuir el carbón activado en las
Esta área contará con una tolva de almacenamiento de carbón y una zaranda vibratoria
circular, líneas de tuberías de acero al carbono de 3”, líneas de tuberías de HDPE de 4”,
hacia la tolva de almacenamiento de carbón, para desde ahí ser enviado al circuito de
adsorción o al circuito de lavado ácido. El carbón nuevo que ingrese al proceso será
columnas de adsorción.
Por la naturaleza del proceso, el carbón siempre sufrirá atricción durante su manejo,
generando partículas de carbón fino que deben ser separadas del sistema, para lo cual se ha
dispuesto una zaranda circular con malla N° 20 antes del ingreso del carbón a la tolva de
almacenamiento. La fracción fina de carbón pasará a un tanque de paso, para ser bombeada
Figura Nª 22
restricciones.
Planta ADR inicio su operación en el año 2015, para tratar soluciones intermedias, tiene
una capacidad de 600 m3/hr y cuenta con tres etapas, adsorción, desorción y Reactivación
carbón, lo que nos está afectando la recuperación metalúrgica de planta ADR. En esta etapa
ADR
1) Situación problemática
La investigación se centró en analizar un sistema que pueda colectar carbón activado fino ante
mallas (841 µ), producidas durante las diferentes etapas del proceso ADR como consecuencia
de la fricción entre del carbón activado y las superficies sólidas (tuberías, tanques y accesorios).
El problema surge por la necesidad de recuperar el material valioso de las partículas finas
generadas de carbón fino, las cuales han sido acopiadas desde el periodo de inicio de
operaciones.
Las operaciones de lixiviación en pilas para recuperaciones de oro en minerales de baja ley se
han incrementado en los últimos años. Existen varias plantas metalúrgicas para la recuperación
de oro, partiendo de la lixiviación de minerales de baja ley, las cuales utilizan el proceso de
adsorción en carbón activado. Esta tecnología genera un residuo muy difícil de tratar tanto para
la recuperación de valores como la adecuada captación y manejo; este residuo es el carbón fino
encontrándose incluso atrapados en los aspersores del Pad de Lixiviación por consecuencia de
su arrastre en el proceso.
• Perdida de carbón Grueso con contenido metálico, causado por no tener un sistema de
• Ineficiencia en la uniformidad de riego en las Celdas del Pad de Lixiviación causado por el
taponamiento de aspersores.
3) Beneficios
a) Objetivos
• Calcular el peso de Carbón Fino retenido en las placas del Filtro prensa y su
contenido metálico
b) Procedimiento
1. Se hizo la instalación del Filtro Prensa Pequeño conectando una manguera Lay flat de
c) Equipo
e) Resultado
No. Muestras : 1de Análisis de Laboratorio Carta: PLM-48
Observaciones: La muestra es Carbon activado de la prueba de filtrado de la planta ADR.
5) Datos Obtenidos
• Se pasó un flujo total de 1100 m3 antes de la saturación completa del Filtro Prensa.
6) Conclusiones
un flujo acumulado de 400 m3 el cual indica el inicio de saturación del Filtro Prensa.
1) Situación Problemática:
Dentro del proceso en la Planta ADR tenemos la etapa de reactivación química, en donde se
eliminan los carbonatos presentes en el carbón rico y así tener una desorción más eficiente, se
analizó los resultados obtenidos en laboratorio químico, data de meses anteriores y se observó
que la eficiencia de lavado químico es muy ineficiente, en promedio es 35%, lo que significa
que en la desorción se tiene gran presencia de carbonatos lo que perjudica el proceso, ya que al
haber gran cantidad de carbonatos se obstruyen las tuberías, los intercambiadores y esto
circuitos de adsorción, esta solución barren se usa en todas las etapas de la Planta ADR, en
el caso de la reactivación química se usa para preparar el ácido clorhídrico ya que este
acido viene al 33% y con la solución barren se diluye a 1.8% de concentración, es por esto
que es muy importante esta solución, ya que por ser una solución que paso por distintas
etapas, comenzando por lixiviación hasta ADR se carga con carbonatos que influyen
negativamente en el proceso, más aun en la reactivación química que tiene por finalidad
química.
Actualmente se realiza la reactivación química con HCL, este acido viene al 33%, que
no puede ser la correcta, debido por la gran presencia de carbonatos tanto en el carbón rico
como en la solución barren, la concentración usada no puede ser la óptima para realizar una
buena reactivación química, por lo que se tomó en cuenta esta variable y probar distintas
concentraciones de HCL usado, también existe la posibilidad que el tipo Acido usado no
ayude a tener una buena eficiencia, por lo cual se usó ácido sulfámico para realizar
pruebas.
3) Alternativas de solución
Luego de haber analizado la situación problemática, se llegó a la conclusión que puede estar
realizar pruebas con estas variables para determinar los parámetros a recomendar para la mejora
4) Metodología de acción
El punto de partida será, recolectar muestras de carbón rico, carbón con reactivación química y
carbón pobre luego de la desorción para realizar las pruebas correspondientes en el laboratorio
metalúrgico, también se tomó muestras de agua industrial, agua de solución barren y agua
destilada (se tomó esta muestra para simular el agua que se tratara en la futura planta de osmosis
inversa).
Luego, una vez recolectado todos los elementos necesarios para la corrida metalúrgica, se
muestras de cabeza.
de los tipos de carbón para las pruebas, para cada prueba se tomó 50 g de carbón, así también
se calculó el volumen de ácido y agua usar para llegar a las concentraciones requeridas, el
Tabla N° 5. Volumen de medios a usar para llegar a las concentraciones requeridas del
ácido para las pruebas
c. Obtenido todos los datos y parámetros se procedió a realizar las corridas, se llenó en botellas
de vidrio de 2 litros los 50 g de carbón activado, y los volúmenes de agua y acido a utilizar
para cada corrida metalúrgica, luego de acondicionada las botellas se procedió a rolar por 3
horas.
Laboratorio químico reporte los siguientes resultados para las muestras enviadas previo al inicio
Las pruebas de reactivación química usando ácido clorhídrico, preparado con los distintos
medios y a las diferentes concentraciones dieron los siguientes resultados después de la corrida
metalúrgica.
Con los datos reportados por laboratorio químico, se procedió al análisis de datos, y la
distintos medios.
90
EFICIENCIA DE REACTIVACION (%)
80
70
C.R
60
C-LQ
50
C-P
40
30
20
10
0
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
90
EFICIENCIA DE REACTIVACION (%)
85
80
75
70
C-R
65
C-P
60
55
50
45
40
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
80
EFICIENCIA DE REACTIVACION (%)
70
60
50
C-R
40
C-LQ
30 C-P
20
10
0
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
las pruebas con ácido clorhídrico a distintos medios para realizar un análisis final de la
%Acido %Eficiencia
Agua Industrial 6% 67
Solución Barren 4% 71
Agua Destilada 4% 76
% EFICIENCIA Vs MEDIO
78
76
EFICIENCIA DE REACTIVACION (%)
74
72
Agua
Destilada
70 C-R
68
Sol.
Barren
66
Agua C-R
Industrial
64
C-R
62
6% 4% 4%
corrida metalúrgica.
Con los datos reportados por laboratorio químico, se procedió al análisis de datos, y la
50
40
C-LQ
30 C-P
20
10
0
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
70
60
50
40 C-R
C-LQ
30
C-P
20
10
0
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
CONCENTRACION DE ACIDO SULFAMICO
80
70
60
C-R
50 C-LQ
40 C-P
30
20
10
0
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
CONCENTRACION DE ACIDO SULFAMICO
las pruebas con ácido clorhídrico a distintos medios para realizar un análisis final de la
%Acido %Eficiencia
Agua Industrial 6% 56
Solución Barren 4% 72
Agua Destilada 2% 85
% EFIENCIA vs MEDIO
90
80
EFICIENCIA DE REACTIVACION (% )
70
60
50
Agua
Destilada
40 S ol.
C-P
Barren
Agua C-R
30
Industrial
C-P
20
10
0
6% 4% 2%
( Solución barren), tiene presencia de carbonatos, 0.2727 g/ml, esto genera que el
La mejor alternativa, luego de haber realizado las pruebas con ácido clorhídrico
propiedades al agua producto tratada por osmosis inversa), la cual nos dio como
eficiencia de reactivación química 76% para eliminar carbonatos del carbón rico
trabajado.
La mejor alternativa, luego de haber realizado las pruebas con ácido sulfámico
sulfámico al 2% utilizando como medio Agua destilada (agua tratada por osmosis
inversa), la cual nos dio como eficiencia de reactivación química 85% para eliminar
7) Anexos