UPSE-TII-2017-077 Famovisal
UPSE-TII-2017-077 Famovisal
UPSE-TII-2017-077 Famovisal
PENÍNSULA DE SANTA
ELENA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TEMA DE TESIS:
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR:
JORGE ARTURO POVEA SORIANO
TUTOR DE TESIS:
ING. FRANKLIN REYES SORIANO MSc.
AÑO
2017
DEDICATORIA
A:
Dios primeramente por darme la vida, la salud, la sabiduría y
siempre estar conmigo en cada paso que di para alcanzar esta
meta.
A:
Mis padres Jorge Povea y Patzy Soriano por haberme educado y
formado, enseñándome los valores y la constancia que hay que
tener para poder salir adelante, y sobre todo por su gran amor.
A:
Mi amada esposa Zayra Mero por brindarme su apoyo y
confianza, a mis hijos que son el motor de mi vida, a mis
hermanos y demás familiares que estuvieron conmigo dándome
palabras de superación, a todos ellos les agradezco con el
corazón.
I
AGRADECIMIENTO
II
APROBACIÓN DEL TUTOR
Atentamente
III
TRIBUNAL DE GRADUACIÓN
Ing. Franklin Reyes Soriano MSc. Ing. Víctor matías Pillasagua MSc.
SECRETARIA GENERAL
IV
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y
PATRIMONIO INTELECTUAL
V
UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA
ELENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL ESCUELA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Autor: Jorge Povea Soriano Tutor Ing. Franklin Reyes Soriano MSc
RESUMEN
VI
la implementación de: Un Nuevo Sistema de Producción con el equipamiento de
nuevas maquinarias con un costo total de inversión de $ 424.901,53 USD.
VII
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA...................................................................................................................I
AGRADECIMIENTO.........................................................................................................II
APROBACIÓN DEL TUTOR...........................................................................................III
TRIBUNAL DE GRADUACIÓN.....................................................................................IV
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PATRIMONIO INTELECTUAL..........V
RESUMEN........................................................................................................................VI
ÍNDICE GENERAL.........................................................................................................VII
ÍNDICE DE GRÁFICOS....................................................................................................X
ÍNDICE DE TABLAS.......................................................................................................XI
ÍNDICE DE IMÁGENES...............................................................................................XIII
ÍNDICE DE ANEXOS.....................................................................................................XV
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................1
CAPÍTULO I : GENERALIDADES...................................................................................2
1.1 ANTECEDENTES.........................................................................................................2
1.2. EL PROBLEMA...........................................................................................................3
1.3. OBJETIVOS.................................................................................................................5
1.3.1 OBJETIVO GENERAL..............................................................................................5
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................................5
1.4 JUSTIFICACIÓN..........................................................................................................5
1.5 METODOLOGÍA..........................................................................................................6
CAPÍTULO II : ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA............8
2.1. INFORMACIÓN GENERAL.......................................................................................8
2.2. UBICACIÓN................................................................................................................9
2.3 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO......................................................................10
2.4. IDENTIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL
UNIFORME (CIIU)...........................................................................................................12
2.5. FILOSOFÍA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA.................................................12
2.5.1. MISIÓN...................................................................................................................12
2.5.2. VISIÓN....................................................................................................................13
2.5.3. POLÍTICA DE CALIDAD......................................................................................13
2.5.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA............................................................................13
VIII
2.5.4.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................13
2.5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................13
2.6. PRODUCTOS QUE OFERTA LA EMPRESA.........................................................14
2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....................................................................16
2.8. RECURSO HUMANO...............................................................................................18
CAPÍTULO III : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
EMPLEADO EN LA EMPRESA......................................................................................20
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.............................................20
3.1.1 PRODUCTOS OBTENIDOS DEPENDIENDO DE SU GRANULOMETRÍA......30
3.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENE EN LA PRODUCCIÓN...................................31
3.2.1. INSTALACIONES DE LA EMPRESA..................................................................31
3.2.2.1 CONDICIONES ACTUALES DE LOS EQUIPOS..............................................33
3.2.3. MANO DE OBRA...................................................................................................39
3.2.4. MATERIA PRIMA..................................................................................................41
3.2.5 SERVICIOS BÁSICOS............................................................................................41
3.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.............................................................................43
3.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS ACTUAL............................................45
3.5. DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUAL...........................................................48
3.6. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS EN LA LÍNEA DE PROCESOS............49
3.6.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO....................................................................50
3.6.2 DIAGRAMA DE PARETO......................................................................................51
3.7 ANÁLISIS DE LOS INCREMENTOS DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
.........................................................................................................................................53
3.8 APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADOS DE FAMOVISAL S.A............56
3.8.1 OBJETIVO................................................................................................................57
3.9 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA..............................................................67
CAPÍTULO IV : IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO.......69
4.1 PLANTEAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO...............................69
4.1.1 SISTEMA PRODUCTIVO QUE SE DESEA IMPLEMENTAR............................72
4.1.2 DIAGRAMAS DE PROCESOS...............................................................................72
4.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS..................................................................................73
4.2.1 CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO.......................................................................73
4.2.2 CENTRIFUGA.........................................................................................................75
IX
4.2.3 MOLINO HÚMEDO................................................................................................77
4.2.4 HIDROSEPARADOR..............................................................................................78
4.2.6 TRANSPORTADORES DE BANDAS....................................................................82
4.2.7 VIBRADORES O TAMICES...................................................................................84
4.2.8 CICLÓN....................................................................................................................86
4.2.9 CANGILÓN..............................................................................................................88
4.2.10 PANEL DE CONTROL..........................................................................................89
4.3 ANÁLISIS DE LAS MEJORAS PARA LA PRODUCCIÓN....................................91
4.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PROPUESTO....................................................97
4.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL..........................................................................98
4.6 PROGRAMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO...........................................98
CAPÍTULO V..................................................................................................................101
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA...............................................101
5.1 COSTOS E INVERSIONES DE LA PROPUESTA.................................................101
5.1.1 COSTO DE OPERACIÓN.....................................................................................102
5.1.2 INVERSIÓN TOTAL.............................................................................................102
5.2 FINANCIAMIENTO.................................................................................................103
5.2.1 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO..........103
5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA................................................................................105
5.3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)..........................................................................105
5.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)...............................................................108
5.3.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN.........................................................................109
5.4 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO...........................................................................110
CONCLUSIONES...........................................................................................................112
RECOMENDACIONES..................................................................................................113
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................114
ANEXOS............................................................................................................................116
X
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Págs.
Gráfico N° 1. Participación en el Mercado 11
Gráfico N° 2. Organigrama Estructural 17
Gráfico Nº 3. Esquema de procesos 20
Gráfico Nº 4. Composición de la Sal 41
Gráfico Nº 5. Consumo de Agua Potable 42
Gráfico Nº 6. Consumo de Energía Eléctrica 42
Gráfico Nº 7. Producción Anual de Sal 44
Gráfico Nº 8. Diagrama de Flujo de Procesos – Salmuera 45
Gráfico Nº 9. Diagrama de Flujo de Procesos – Cosecha de Sal 46
Gráfico Nº 10. Diagrama de Flujo de Procesos – Elaboración de Sal de Mesa 47
Gráfico Nº 11. Diagrama de Causa y Efecto – Problema General 50
Gráfico Nº 12. Diagrama de Pareto en base a los problemas encontrados en la
empresa 52
Gráfico Nº 13. Análisis económico de los costos mantenimiento en los equipos 56
Gráfico Nº 14. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No.1 58
Gráfico Nº 15. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 2 59
Gráfico Nº 16. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 3 60
Gráfico Nº 17. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 4 61
Gráfico Nº 18. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 5 62
Gráfico Nº 19. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 6 63
Gráfico Nº 20. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 7 64
Gráfico Nº 21. Porcentaje de respuesta de la Pregunta No. 8 65
Gráfico Nº 22. Porcentaje de respuesta de la encuesta 67
Gráfico Nº 23. Funcionamiento de la Centrifuga Pusher 76
XI
ÍNDICE DE TABLAS
Págs.
Tabla N° 1. Información General de FAMOVISAL S.A. 8
Tabla N° 2. Participación en el Mercado 11
Tabla N° 3. Información Nutricional por 1 gr 14
Tabla N° 4. Total de Nómina del Personal por Departamentos 18
Tabla N° 5. Asignación de Tareas del Personal 19
Tabla Nº 6. Presentaciones de la Sal de mesa 30
Tabla Nº 7. Especificaciones técnicas para la producción de sal refinada 31
Tabla Nº 8. Descripción de las Áreas 31
Tabla Nº 9. Descripción de Maquinarias y Equipos 32
Tabla Nº 10. Nómina de Producción 40
Tabla Nº 11. Producción Anual de Sal 44
Tabla Nº 12. Diagrama de Operaciones Actual 48
Tabla Nº 13. Frecuencias encontradas de acuerdo al tipo de problema 52
Tabla Nº 14. Datos económicos de los costos mantenimientos en los equipos 55
Tabla Nº 15. Resultados de la Pregunta No. 1 58
Tabla Nº 16. Resultados de la Pregunta No. 2 59
Tabla Nº 17. Resultados de la Pregunta No. 3 60
Tabla Nº 18. Resultados de la Pregunta No. 4 61
Tabla Nº 19. Resultados de la Pregunta No. 5 62
Tabla Nº 20. Resultados de la Pregunta No. 6 63
Tabla Nº 21. Resultados de la Pregunta No. 7 64
Tabla Nº 22. Resultados de la Pregunta No. 8 65
Tabla Nº 23. Resultados generales de la encuesta 66
Tabla Nº 24. Principales problemas y alternativas de solución 69
Tabla Nº 25. Plan de Inversión y Financiamiento 101
Tabla Nº 26. Costo de Operación 102
Tabla Nº 27. Inversión Total 102
Tabla Nº 28. Financiamiento 103
Tabla Nº 29. Amortización 104
XII
Tabla Nº 30.: Intereses Anuales del Crédito 105
Tabla Nº 31. Flujo de Ingresos 106
Tabla Nº 32. Flujo de Egresos 106
Tabla Nº 33. Flujo Efectivo Neto 107
Tabla Nº 34. VAN 108
Tabla Nº 35. TIR 109
Tabla Nº 36. Recuperación de la Inversión 109
Tabla Nº 37. Período de Recuperación 110
XIII
ÍNDICE DE IMÁGENES
Págs.
Imagen N° 1. Planta Procesadora 9
Imagen N° 2. Localización de los Pozos de Cristalización 9
Imagen N° 3. Localización de la Planta 10
Imagen N° 4. Productos de Venta para el Consumo Humano 15
Imagen N° 5. Sal Industrial 16
Imagen Nº 6. Proceso de Evaporación 21
Imagen Nº 7. Evaporación de la Salmueras 22
Imagen Nº 8. Extracción de la materia prima 23
Imagen Nº 9. Almacenamiento de la materia prima 24
Imagen Nº 10. Recibimiento de la materia prima 25
Imagen Nº 11. Enfriamiento de la sal 26
Imagen Nº 12. Sal seca 27
Imagen Nº 13. Molino de Sal 28
Imagen Nº 14. Tamizado de la Sal 29
Imagen Nº 15. Empaquetado y Envasado 30
Imagen Nº 16. Quemador 33
Imagen Nº 17. Secador Rotatorio 34
Imagen Nº 18. Enfriador 34
Imagen Nº 19. Banda transportadora 35
Imagen Nº 20. Tornillo sin fin 35
Imagen Nº 21. Ciclón 36
Imagen Nº 22. Motor de molino 36
Imagen Nº 23. Criba vibratoria 37
Imagen Nº 24. Cangilón 37
Imagen Nº 25. Envasadora 38
Imagen Nº 26. Equipo Yodizador 38
Imagen Nº 27. Motorreductores 39
Imagen Nº 28. Caldera de Fluido Térmico 75
Imagen Nº 29. Bombas centrifugas 75
XIV
Imagen Nº 30. Molino Húmedo 78
Imagen Nº 31. Hidroseparador 80
Imagen Nº 32. Secador de Lecho fluidizado 82
Imagen Nº 33. Bandas Transportadoras 84
Imagen Nº 34. Vibradores o Tamices 85
Imagen Nº 35. Ciclón Propuesto 87
Imagen Nº 36. Elevador de Cangilones Industrial 89
Imagen Nº 37. Panel de Control 91
XV
ÍNDICE DE ANEXOS
Págs.
Anexo Nº 1. Formato de Encuestas 117
Anexo Nº 2. Distribución de Planta o Esquema de Procesos 120
Anexo Nº 3. Distribución de Tubería 121
Anexo Nº 4. Esquema del Secador y Ciclón 122
Anexo Nº 5. Dimensiones del Secador 123
XVI
INTRODUCCIÓN
1
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES.
Esto ha conllevado a que las empresas busquen fortalecer y mejorar sus instalaciones
de producción en áreas cada vez más modernas con la ayuda de la tecnología e
ingeniería. Permitiendo que el crecimiento de Integración sea más rápido al Área
Libre del Comercio de las Américas (ALCA), marcando cambios sustanciales en las
economías de los países, obligándolos a ser más competitivos y eficientes en todas las
instituciones públicas y privadas en la industria de refinación de sal. Este proceso de
integración en los países en vía de desarrollado, ha permitido que tengan productos a
bajo costo y se generen más oportunidades de trabajos, experiencia con tecnologías
avanzadas e inversión.
2
En el país las empresas que tienen mayor concentración del mercado nacional son
Ecuasal (75%) y Famovisal (10%) ambas con un sistema de secado rotativo en
contracorriente. Famovisal ha venido disminuyendo su producción a consecuencia del
desgaste de los equipos que se encuentran en las instalaciones entre el año 2013 al
2016 se redujo en 22.5% la misma a consecuencia de paradas inesperadas y
mantenimiento que son cada vez más notables.
1.2. EL PROBLEMA.
3
La planta procesadora que está ubicada en la Parroquia José Luis Tamayo presenta
problemas en el deterioró de equipos y maquinarias que ya cumplieron su vida útil,
estos son factores claves que merman la producción de la planta y su rendimiento
productivo.
4
1.3. OBJETIVOS.
1.4 JUSTIFICACIÓN.
Este sistema de procesamiento que se desea efectuar es de vital importancia para los
objetivos de la empresa, con esto se lograría poder aumentar la producción que se
estaba viendo afectada, además de poder lograr confiabilidad del producto ya que el
método que se va a utilizar para el procesamiento de sal es de tecnología de primera y
en perfecto estado. Así también en lograr la reducción de personal operativo, ya que
para la operación de las maquinarias y equipos se contaría con pocos operarios que
estén dentro de la línea de producción realizando inspecciones y controles en el
5
mismo,
6
esta meta se logrará gracias a la automatización de las maquinarias y equipos, dando
como resultado menor interacción entre materia prima y mano de obra.
Para este estudio el apoyo que podemos otorgar como profesionales de ingeniería
industrial será de mucha ayuda, ya que podemos solucionar los problemas de la
compañía mediante técnicas y herramientas aplicadas e implementando un programa
para mejorar la productividad de la producción y obtener un buen funcionamiento del
sistema productivo, que este al margen de los beneficios de la empresa.
1.5 METODOLOGÍA
Análisis Sintético: Nos permite lograr la descomposición de los factores del proceso
productivo, ya que por medio del razonamiento se logrará asimilar la estructura que
se desea dar a la propuesta de solución para este proceso.
7
Método de la Encuesta: Se realizaran encuestas al recurso humano involucrado en la
producción con la finalidad de obtener información y determinar las posibles causas
de los problemas detectados.
8
CAPÍTULO II
2.2. UBICACIÓN.
Los pozos de cosecha que son los que se utilizan para la cristalización del mineral de
la sal están situados a las afueras de José Luis Tamayo, enfrente de la Vía Punta
Carnero-Mar Bravo, está delimitada en su periferia por los predios de Ecuasal y por
los de Sal Pacífico, se encuentran a una distancia de 3.5 Km de la planta procesadora,
cuenta con cerca de 15 pozos y tiene un área de influencia aproximada de 650272.053
m² (65.027 Hectáreas).
Para tener una mejor referencia existen en el mercado 6 empresas que yodizan y
fluorizan la sal refinada como son: CRIS-SAL, MAR Y SAL, FAMOSAL o
FAMOVISAL, PROQUIPIL, SAL BLANC y RICA SAL y 1 una empresa que no lo
hace como SAL PACÍFICO, a continuación veremos su participación en porcentajes
en el mercado nacional como se muestra en la tabla y gráfico:
1
Tabla N° 2. Participación en el Mercado
EMPRESAS PORCENTAJES %
CRIS-SAL 75%
MAR Y SAL 10%
FAMOVISAL 6%
PROQUIPIL 4%
SAL BLANC 2%
RICA SAL 2%
SAL PACÍFICO 1%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Jorge Povea
PORCENTAJES EN VENTAS
SAL BLANC
RICA SAL SAL PACIFICO
PROQUIPIL
FAMOVISAL
CRIS-SAL
MAR Y SAL MAR Y SAL
FAMOVISAL
PROQUIPIL
SAL BLANC
RICA SAL
CRIS-SAL
SAL PACIFICO
Como dato adjunto la empresa Ecuasal con su producto CRIS-SAL tiene un proceso
con un sistema único en el país para la obtención de la materia prima de circulación
1
de
1
agua de mar, mediante piscinas de evaporación a diferencia de FAMOVISAL que
solo utilizan pozos artesanales de la zona de Mar Bravo.
2.5.1. MISIÓN.
1
necesidades de los consumidores a través de procesos productivos eficientes y
preservando siempre el medio ambiente
2.5.2. VISIÓN.
Ser una empresa en constante crecimiento e innovación para así consolidarnos aún
más en el mercado, y dirigiéndonos siempre hacia la perfección y calidad del
producto con la finalidad de satisfacer a nuestra clientela.
1
Expandir nuestro producto a todo el mercado nacional.
Cambios en todos los niveles administrativos y productivos.
Consumo Humano
Consumo Industrial
Para el consumo industrial se oferta la sal industrial números 1, 3, 5, 7, que son de vital
1
importancia en las industrias químicas, curtiembres, ganaderías, textil, entre otros, esta
1
se la comercializa en el mercado como FAMOSAL que viene en presentaciones de
sacos de 50 kg.
Mercado Principal
1
En toda organización interviene varias personas encaminadas hacia un objetivo
determinado, considerando las actividades que deben ejecutarse, personal que deban
ejecutarlas, factores ambientales, físicos y relaciones entre las personas. Según el tipo
de organización prevalece la autoridad en línea. Desde el directorio hasta los
guardianes.
Gerencia General
Área Financiera
Departamento de Sistemas
Departamento de Producción
Departamento de Mantenimiento Departamento de ventas
Técnico
Fuente: FAMOVISAL.
Elaborado por: Jorge Povea
2
2.8. RECURSO HUMANO.
2
Tabla N° 5. Asignación de Tareas del Personal
PROCESO SUBPROCESO PUESTO DE TRABAJO
Recepción Operador
Secado Supervisor
Enfriado Ayudante
Producción Molienda-Cribado Operarios
Yodizado Control de Calidad
Fluorado Laboratorio
Envasado Técnico
Montacargas
Empacado Bodeguero
Ayudante de bodega
Almacenado Ayudante de línea
Despacho Coordinador
Gerencia General
Gerencia Administrativa
Financiero
Administrativo Gerencia Sistemas
Contador
Asistente de Contabilidad
Secretarias
Jefe de Mantenimiento
Coordinador de Mantenimiento
Actividades Mantenimiento Técnico
Complementarias Mecánico
Soldador
Eléctrico
Limpieza
Guardia
Fuente: FAMOVISAL.
Elaborado por: Jorge Povea
2
CAPÍTULO III
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
a) Evaporación de la Sal
Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con los pozos de cristalización que tienen
una dimensión aproximada de 150 m de largo por unos 50 m de ancho (área
superficial de 7500 m2) y unos 2 m de profundidad.
2
En las plantas salineras se bombea agua de mar a las piscinas de evaporación en
donde con el transcurso del tiempo y por acción de viento y sol su densidad aumenta
hasta llegar a un punto de cristalización, para este proceso se utilizan piscinas
superficiales para la cosecha de sal, pero antes de su ingreso a las piscinas pasara por
un decantador del cual alimentará a las piscinas cristalizadoras de menor tamaño, en
esta se controla la densidad constantemente para poder eliminar la impureza química
que cae posterior a la cristalización de la sal, esta impureza (Ca, Mg, SO4) se elimina
en mayor parte con las aguas denominadas amargos.
El llenado de las piscinas se las realiza a través del bombeo de agua de mar que es
extraída de zanjas (hechas por retroexcavadoras) que se encuentran cerca de las
piscinas estas tienen una profundidad de 8 a 10 m, este proceso es controlado por los
operarios encargados de la supervisión del bombeo y control de temperatura y
además de la densidad del agua que se deposita en las piscinas.
2
concentradas
2
que finalmente cristalizan el cloruro de sodio, cuando el agua de mar sobrepasa la
temperatura indicada esta es desechada mediante bombeo y se procede a realizar
nuevamente el llenado de la piscina. La evaporación de la sal se da en un tiempo de 4
a 6 meses en condiciones óptimas (fuerte emisión solar).
2
Imagen Nº 8. Extracción de la Materia Prima
Una vez llenas las volquetas con la materia prima estas se dirigen hacia el centro de
acopio de la sal que se encuentra delimitada en sus alrededores por las piscinas, son
depositadas en aquel lugar formando un montículo grande de unos 20 m de ancho por
unos 50 m de largo y 12 m de altura, de ahí la materia prima es llevada por una
gallineta hasta una tolva hecha de hormigón y recubierta en su interior de planchas de
acero inoxidable, esta es rociada con agua a presión por una bomba de 10 hp para ser
lavada de allí pasa a través de un ducto que por acción de la gravedad pasa a un sinfín
el cual va descomponiendo en granos la sal, para poder obtener la sal en grano
industrial la cual es utilizada para diversas actividades industriales y el posterior
proceso que se le da para el consumo humano.
2
Imagen Nº 9. Almacenamiento de la Materia Prima
Estos son depositados a una banda transportadora que alimenta a un cilindro rotatorio
de 12 m de largo por 4 m de diámetro que es el secador, está por acción mecánica de
transferencia de potencia mediante un motor reductor gira a 12 revoluciones por
minuto, que va acercando el producto a una cámara para el efecto del secado,
generado por un quemador que se alimenta de combustible mediante el bombeo de
diésel, donde produce una combustión en una cámara revestida de ladrillos
refractarios formando
2
una energía térmica y con el encendido de dos ventiladores provoca la salida de aire
caliente en un flujo en contracorriente permitiendo así el secado del producto.
d) Enfriamiento
2
Imagen Nº 11. Enfriamiento de la Sal
e) Secado
En esta etapa, se alimenta de sal húmeda a los cilindros giratorios que en su interior
tienen peines que revuelven la sal para que el calor existente dentro del cilindro pueda
distribuirse homogéneamente de tal manera que la sal alcance una temperatura de
125ºC, calor suficiente para eliminar al 100% la humedad del producto. La
generación de calor se la realiza mediante un quemador de diésel cubierto por paredes
de ladrillos refractarios que mantienen el calor dentro de la recamara y aire,
generando una llama de alto contenido calórico, que calienta la sal dentro del cilindro
contiguo con calor por convección, debido a que el otro extremo del cilindro existe un
sistema de extracción de gases, mejorando además el flujo de aire avivando la llama.
Posteriormente, ingresa a otro cilindro enfriador de similares características, pero sin
llama, esto permite bajar por lo menos en 40ºC la sal, teniendo una sal seca de 85ºC.
3
Imagen Nº 12. Sal seca
f) Molienda
Una vez salido el producto del enfriamiento, esta es descargada por gravedad a un
transportador de bandas con una inclinación ascendente y una longitud de 6 m,
transportará la sal un molino de paletas que, por impacto a 100 rpm triturará la sal en
grano hasta lograr la granulometría apropiada utilizando la malla de 2.5 milímetros
que aplica para la elaboración de la sal.
Después que la sal es lavada y secada, se procede a moler, se lo realiza en tres etapas,
primero se realiza una pre-molienda con la ayuda de un molino de paletas, el cual
golpea el grano de la sal rompiendo su estructura, lo que permite reducir el tamaño
del grano, luego pasa por los molinos de rodillo, calibrados a diferentes aberturas o
tamaños del grano de la sal, su finalidad es reducir gradualmente el grano y evitar que
el equipo no realiza mucha fuerza en el proceso de molienda, y así obtener el tamaño
ideal de la materia prima. Es importante acotar que en esta etapa se genera una gran
cantidad de polvo de sal, que es eliminada mediante un sistema de extracción de
polvos que posteriormente se la destina como subproducto, denominada Sal industrial
3
#5.
3
Imagen Nº 13. Molino de Sal
g) Tamizado
Toda vez que el grano de sal seca es reducido se procede a clasificarla mediante un
conjunto de zarandas de diferentes calibres, en la planta se tiene una zaranda con tres
niveles de mallas cada una, arriba está colocada la malla 20, el retenido de esta malla
es sal gruesa que retorna a moler nuevamente, seguidamente va la malla 30, la sal
3
retenida es de igual manera gruesa y también retorna a moler y por último la malla
100, el retenido en esta malla es la sal para paquetes que pasa para adicionar yodo y/o
flúor según el producto, que también es almacenada para llenar la Sal Industrial #5.
h) Mezclado y Envasado
3
el proceso se obtienen la sal industrial números 1, 3, 5, 7, que se utilizan en las
diferentes actividades industriales.
La sal refinada para consumo humano producido por FAMOVISAL S.A, dentro de su
abanico de productos de acuerdo a la granulometría, viene en las siguientes
presentaciones:
3
La sal refinada por FAMOVISAL S.A cumple con las normas ecuatorianas
establecidas para productos destinados a consumo humano y, específicamente, con la
Norma NTE INEN 57:99, Primera revisión. Así mismo, se ha cumplido y se cumple
con todo lo establecido en los Decretos Ejecutivos que reglamentan las
concentraciones de yodo y flúor en las sales para consumo humano, incluyendo el
reciente Decreto Ejecutivo No. 007 emitido por el Ministerio de Salud Pública el 2 de
julio del año 2002.
3
3.2.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3
3.2.2.1 CONDICIONES ACTUALES DE LOS EQUIPOS
Quemador:
Secador Rotatorio
El secador rotatorio funciona a través de flujo de aire que puede ser tanto en paralelo
o a contracorriente, el material húmedo está en continuo movimiento gracias a la
rotación del secador, dejándolo caer a través de una corriente de aire caliente que
circula a lo largo del tambor del secador. Actualmente, el secador por los sin número
de mantenimientos realizados y las reparaciones que se han realizado en los últimos
años se ha retirado del sistema de producción porque ya no presta con las funciones
requeridas para la elaboración de la sal.
3
Imagen Nº 17. Secador Rotatorio
Enfriador
El estado del enfriador como de los ventiladores están desgastados de su vida útil por
el transcurso de los años y por la presencia de la salinidad donde está ubicada la
planta, por lo tanto, su estructura física esta oxidada, como se ve en la siguiente
imagen:
Imagen Nº 18. Enfriador
3
Banda Transportadora
Tornillo sin
fin
Fuente: FAMOVISAL
4
Ciclón
El ciclón por las frecuentes limpiezas por la acumulación de residuos generados por
los quemadores y los ventiladores que trabajan en la expulsión de la combustión del
combustible, su estado es regular pero ya ha sido retirado por las averías que tiene en
la acumulación de ceniza en sus paredes, como se observa en la imagen:
`
Fuente: FAMOVISAL S.A
Molino
Este equipo viene operando desde los inicios de la planta, por ende ha tenido
problemas en su funcionamiento por motivo del desgaste y su frecuente uso durante
todo este tiempo, su estado actual es regular se utiliza pero presenta inconvenientes
en la molienda de los granos de sal.
Fuente: FAMOVISAL
4
Criba
Cangilón
Fuente: FAMOVISAL
4
Envasadora
Equipo Yodizador
Fuente: FAMOVISAL
4
Este equipo se constituye de la bomba dosificadora, las paletas de mezclado y motor
reductor, dado que todo este sistema sirve para la adición de yodo y flúor en la sal de
mesa, puesto que la sal industrial necesita pequeñas cantidades de esta solución, su
estado es estable no es necesario una renovación:
Fuente: FAMOVISAL
4
Motorreductores
4
El personal de la planta labora cada jornada de 8 horas diarias, las actividades se
desempeñan de acuerdo con el sistema de procesamiento del refinamiento de la sal,
mediante la utilización del esquema de procesos mostrado anteriormente, así de igual
manera como la operatividad de las maquinarias estará a cargo del personal designado
por el Supervisor de Producción de la empresa. Por lo que con la implementación de
la propuesta se incrementará el margen de producción, así que se necesitará aumentar
la materia prima que se recepte, de igual manera capacitar al personal para el manejo
de las nuevas unidades de maquinarias y equipos que se propone que mejore el
procesamiento del refinamiento de la sal.
29
Fuente: FAMOVISAL S.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
4
3.2.4. MATERIA PRIMA
La materia prima utilizada es el cristal del cloruro de sodio (NaCl) que se extrae de
los pozos de evaporación, para este proceso se cuenta con personal con experiencia y
bombas que llenan las piscinas para su posterior evaporación, se le da seguimiento y
control a la temperatura del agua con el fin de que esta no se torne amarga y no sirva
para el proceso.
Fuente: Google
4
Gráfico Nº 5. Consumo de Agua Potable
4
Servicio telefónico y de Internet. El proveedor de estos servicios es la entidad
privada de TELCONET S.A. con sede en Salinas.
La forma que se mide la producción por ejemplo es que cada pozo produzca 1.100
TM sacando un espesor de 15 cm de salmuera de precipitación con una densidad de
24-26° Baumet, por el número de 8 Cristalizadores nos da un total de 8.800 TM como
producción de sal anual con un valor bruto de $1.5 el saco de 100 libras en el
mercado.
Producción por
# Pozos Total de Producción
Pozos
8 1.100 TM 8.800 TM
Realizando la conversión:
4
#SACOS $ COSTO X TOTAL DE INGRESOS X
PRODUCIDOS SACO PRODUCCIÓN
223.520 SACOS $ 1.50 USD $ 335.280 USD
El total de ingresos netos por la producción anual del año 2016 es de $ 335.280.
En la siguiente tabla y gráfico se muestra la producción por año en toneladas métricas:
Producción (TM)
Producción (TM)
12000 11363
10225
9230 9414
10000 8800
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5
5
3.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS ACTUAL
El diagrama de flujo de procesos nos muestra de una forma rápida las actividades
principales del proceso de producción de la sal. Véase la siguiente Tabla:
SALMUERA
Inicio
Continua al Decantador
Revision del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
Examenes de Agua de Desecho (P-HA)
Bombeo
No
Tiene la Registro de
Circulacion Reporte del
densidad examen
requerida? Cumplimiento
del Plan de
Medicion Semanal de Densidades y Niveles de Evaporadores
Reporte
Semanal de Salmuera Si
Llenado del
Cristalizador
Hoja de mediante bombeo
Control de Bombeo
Medicion
Semanal de Reporte Hoja de Control
Densidades y Semanal de
No
Densidad y Niveles
Regula paso
estan correctos?
de Si
La densidad esta
dentro de los
Si parametros?
Continua al
siguiente
No
Si
No Es el ultimo
evaporador? Botar Salmuera
del
No
Se inicia la
cosecha?
Si
Fin
Sal en Grano
Cosechable
COSECHA
5
En el gráfico # 6 se muestra el proceso para la preparación de las salmueras, antes de
la colocación de agua para proceder a la cosecha de sal en grano.
Gráfico Nº 9. Diagrama
EVAPORACI de Flujo de Procesos – Cosecha de Sal
ON
Inicio
Botar la Salmuera
Tomar muestra de sal CONTROL DE
CALIDAD
Reporte del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Control diario de Escarificar la Sal Cosechable
Control
estadodiario
de de
estado de
No
Recoger la Sal
Escarificada Si
Se termino la
No cosecha?
Usar mantenimiento
Esta limpia la
de vias
sal?
Virar Filas, Sacar Lodo, Nivelar Piso del Cristalizador
Si
Registro de Calibracion
de Balanza
Fin
Sal en grano
TRANSPORTE
Fuente: FAMOVISAL S.A
5
Gráfico Nº 10. Diagrama de Flujo de Procesos – Elaboración de Sal de Mesa
INICIO
LAVADO
MOLIENDA
SECADO
ADITIVACION
Fuente:EMPAQUE
FAMOVISAL S.A
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO
FIN
5
3.5. DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUAL
5
22 VERIFICACIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS 1 persona
23 ALMACENAJE DE TOTAL COSECHADO 1 persona
TOTALES 10 4 5 2 2 455 8
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
5
Análisis:
CAUSA:
5
EFECTO:
BAJA
Deficiente nivel de
dosificacion
Retención de grandes tamaños de
sal en grano en malla 20 Desgaste de los
equipos utilizados
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
5
3.6.2 DIAGRAMA DE PARETO
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tiene más
relevancia como los (pocos vitales, muchos vitales) que se exponen que hay
problemas sin importancia frente a unos graves, ya que por lo general, el 80% de los
resultados totales se originan en el 20% de los elementos.
De acuerdo con el diagrama de Pareto, esto nos permite concentrar nuestros esfuerzos
en aquellos problemas que representan ese 80%. Utilizamos el gráfico de Pareto para:
La mejora continua.
El estudio de implementación o cambios necesarios.
Análisis y priorización de problemas que aquejan a la empresa.
5
Tabla Nº 13. Frecuencias encontradas de acuerdo al tipo de problema
FRECUENCIA PORCENTAJE
PROBLEMA TIPO DE PROBLEMA FRECUENCIA PORCENTAJE
ACUMULADA ACUMULADO
Grandes tamaños de la
A sal refinada 10 10 40% 40%
Retención de humedad
B en la sal procesada 6 16 24% 64%
Mala Aditivación de
C yodo y flúor 4 20 16% 80%
Perdidas de tiempos en
la elaboración de la sal
D de mesa. 3 23 12% 92%
Ausencia de Stock de
E materiales o repuestos 2 25 8% 100%
TOTAL 25
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
DIAGRAMA DE PARETO
FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO
12 120%
10 100%
8 80%
NUMERO DE
6 60%
PORCENTAJE
4 40%
2 20%
0 0%
Grandes tamanos deRetencion de Mala aditivacion de Perdidas de tiempos Ausencia de Stock de
la sal refinada humedad en la sal yodo y fluor en la elaboracion de la materiales o
procesada sal de mesa. repuestos
TIPO DE PROBLEMA
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
5
Análisis:
Del monto de los costos mantenimiento debemos mencionar cada una de las
consecuencias que ha generado estos para la empresa:
Para tener una idea sobre los costos de mantenimiento que se pagan por concepto de
los mantenimientos, reparaciones y las paralizaciones que se han frecuentado se ha
6
elaborado un nivel de frecuencia que se ha suscitado en el último año en la empresa.
Véase la siguiente tabla:
De acuerdo con los montos cancelados por concepto de mantenimiento, el costo total
por las paralizaciones o por los mantenimientos ejecutados ascienden a $ 45.600,00
dólares, una cantidad excesiva por el nivel de producción regular, a continuación se
realizó un diagrama de Pareto económico de acuerdo a los montos:
6
Gráfico Nº 13. Análisis económico de los costos mantenimiento en los equipos en el año
2016
3 $25.000,0
2 $20.000,0
1 $15.000,0
0 $10.000,0
$5.000,0
$0,0
Molino de la Sal Secador Bombas dosificadoras Centrifugas
EQUIPOS
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
Como se observa en el gráfico #12, nos indica cada una de las maquinarias que
actualmente afectan con el procesamiento de la sal, dado que el molino de dientes de
la planta no opera correctamente para tener una sal hecho polvo, el secador tiene la
anomalía frecuente de presentar o dar sal húmeda en ciertas ocasiones, la
dosificaciones o los torques aplicados en la sal no se pone de acuerdo a los tiempos
calibrados en cada una de las bombas encargadas de esta función, y las centrifugas
dan problemas en el acopio de agua de mar en la etapa de la cosecha de la sal, así
como el transporte de la misma entre las salmueras, y como además en el transporte
del agua en el lavado de la sal previo a procesamiento.
6
La encuesta es el método de investigación para la recopilación de datos estadísticos
sobre la problemática en cuestión, para ello se realizó un formato de encuestas para
su aplicación. (Véase el Anexo 1). Se utilizará para la aplicación de la encuesta el
total de trabajadores de la Empresa FAMOVISAL S.A para conocer acerca de la
problemática desde sus opiniones, y así despejar las dudas sobre las causas y factores
que la producen.
3.8.1 OBJETIVO
6
Tabulación de la encuesta
82%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
100%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
6
3 ¿Cree usted que es necesario renovar las unidades de producción por
nueva tecnología para el procesamiento de la sal?
100%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
6
4. ¿Cree usted que si el problema persiste podría acarrear hasta el cierre de
la empresa y hasta la perdida de sus clientes?
91%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
Resumen. En la pregunta No. 4 la mayor parte del personal respondieron el 91% que
si el problema persiste a largo plazo los problemas encontrados de ser regulares
podrían volverse críticos, podría llegar hasta las pérdidas de confianza de los clientes,
perdería mercado, así por último llegará a cerrar sus puertas; mientras que el 9% no
piensan de esta manera creen que no pasara nada.
6
5. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un nuevo sistema de
producción para el proceso de refinamiento de la sal en la empresa
FAMOVISAL S.A?
100%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
6
6. ¿Cree usted que se debe capacitar al personal sobre el nuevo
funcionamiento del nuevo sistema de producción implementado para la
empresa?
77%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
7
23% del resto de personal encuestado no coinciden que sea favorable un programa de
capacitación para el desempeño de las operaciones.
86%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
7
y de las operaciones en base al nuevo sistema de producción; y el 14% de los
trabajadores expresaron que si al caso se llega a realizar un método planteado se
gastará demasiado dinero para su ejecución.
100%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
7
Resumen. Prácticamente en la Pregunta No.8 de la encuesta todo el personal de la
empresa respondió favorablemente con el 100% afirmativamente que creen que al
implementarse la propuesta o el sistema de producción se mejorará los tiempos de
producción y se evitará el gasto o inversión de los costos de mantenimiento.
7
Gráfico Nº 22. Porcentaje de respuesta de la encuesta
Resultados generales de la Encuesta
8%
92%
SiNo
Fuente: FAMOVISALS.A
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
7
Se obtuvo información muy limitada por parte de la administración de FAMOVISAL
S.A, en lo que a costo se refiere de una hora hombre cuando el personal de planta se
paraliza representa una consecuencia aproximadamente $ 80,00 dólares americanos.
7
CAPÍTULO IV
Como ya sabemos que estos problemas afectan directamente en el proceso y por tal
razón se presentaron a continuación las causas y alternativas de solución como se
muestra en la siguiente tabla:
7
Problema Principales Causas Alternativa de Solución
Retención de humedad en Deficiente nivel de calor Compra de un caldero de
la sal procesada del secador y falta de similares características al
provisión de vapor en el quemador que se
calentamiento respectivo encuentra operando
de la materia prima. actualmente.
Equipamiento de los
repuestos para los
mantenimientos
respectivos si al caso se
presenta averías con el
tiempo.
7
empresa mediante un layout, se ha enfocado a las características espaciales
ambientales de la planta en cuestión.
7
tiempo útil.
7
4.1.1 SISTEMA PRODUCTIVO QUE SE DESEA IMPLEMENTAR
Objetivos
Objetivo general
Objetivos Específicos
8
4.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
8
Ahorros de combustible alrededor del 20% comparado con sistemas de vapor.
Un sistema de fluido térmico consiste en un circuito cerrado con pérdidas
mínimas de energía. Al menos el 90% del combustible es aprovechado para su
objetivo principal, es decir, el aporte de calor.
Los sistemas de aceite térmico son de gran eficiencia debido a la uniformidad
de la temperatura durante todo el proceso productivo.
Características Técnicas
Componentes Estándar
8
Ejecuciones “Custom”
Fuente: http://www.pirobloc.com/productos/calderas-de-fluido-termico/
4.2.2 CENTRIFUGA
Centrifugas. Una cesta Centrífuga vibratoria para diferentes capacidades son las
principales máquinas de deshidratación de los cristales de sal.
Fuente: Tryndamere
Elaborado por: Jorge Povea Soriano
8
La centrifuga es un instrumento o equipo utilizado en el campo de la producción que
ha sido diseñado para utilizar la fuerza centrífuga que se genere en los movimientos
de rotación, con el fin de separar los elementos constituyentes de una mezcla, en este
caso separa la materia prima (sal) y el agua sobrante. Existe una amplia variedad de
centrifugas para todas las necesidades, pero en la empresa en cuestión necesita una
centrifuga de empuje.
8
4.2.3 MOLINO HÚMEDO
Los molinos húmedos son molinos de la serie Herbold SMS o SML que están
equipados son empleados simultáneamente como molinos de lavado y de corte del
material de alimentación sucio como, por ejemplo: Desperdicios de láminas de
plástico, carcasas de baterías usadas, caja de botellas, entre otros elementos.
8
Imagen Nº 30. Molino Húmedo
4.2.4 HIDROSEPARADOR
8
principalmente en la minería, pero por su trabajo en el área industrial son
consideradas a plantas salineras.
Está compuesto por una serie de tubos, con diámetros decrecientes, donde se obtiene
una fracción de partículas determinada por la velocidad de sedimentación y la
velocidad ascensional del agua que es introducida por la parte inferior del primer
tubo. En los tubos siguientes, la alimentación viene procedente de la parte superior
del tubo anterior, realizándose el mismo efecto. También se utiliza en la industria
como selector de partículas. En su interior se depositan las partículas en función de su
caída por gravedad (en función de su peso).
8
Imagen Nº 31. Hidroseparador
Fuente: https://dir.indiamart.com/impcat/hydrocyclone.html
8
Cinética de Secado
Punto final de Secado
Caudal de aire y atrición del granulado.
Modos de Secado. Ese equipo cuenta con un software que permite configurar
diferentes modos de secado, de acuerdo con la naturaleza del granulado a secar.
Tipo de Fluidización:
a) velocidad mínima de fluidización (VMF)
b) Progresiva controlada por tiempo.
c) Máxima inmediata
d) Controlada por gradiente de temperatura.
8
Imagen Nº 32. Secador de Lecho fluidizado
Fuente: http://www.comasa-sa.com/producto/secador-de-lecho-fluido/
Partes Fundamentales. El trasportador de banda consta de una banda sin fin que es
el elemento portador del trasportador; de la estación accionadora que pone en
movimiento el tambor impulsor; de la estación tensora, con el tambor tensor extremo
y el dispositivo tensor, en lugar de los rodillos de apoyo se emplea un revestimiento
continuo de madera o metálico. Además, se necesitan dispositivos de carga o
descarga, tambores, desviadores y dispositivos para limpiar la banda.
9
Características Técnicas
Es el elemento más importante, y su estructura está formada por una serie de tejidos
superpuestos que forman el armazón, protegidos por sus caras libres con coberturas
protectoras.
La banda trasportadora para los fines de la propuesta tiene los siguientes requisitos:
9
Imagen Nº 33. Bandas Transportadoras
Fuente: http://manflex-peru.com/index.php/productos/fajas-transportadoras?gclid=Cj0KCQjw5arMBRDzARIsAAqmJexS-
ZQ7ON3rYDKOsUYolhnuFtLxVjoGYVGu3Jd_EHKihMj3UPDG6fsaAlUKEALw_wcB
9
Imagen Nº 34. Vibradores o Tamices
Fuente: http://www.indutra.com/tamiz_vibratorio_det.php
9
Ventajas
4.2.8 CICLÓN
9
Ventajas:
La baja eficiencia para granometrias finas es una desventaja importante, que rebaja este
dispositivo como pre-tratamiento de sistemas de separación más eficientes y costosos.
Fuente: http://www.irma-ps.com/spa/proizvodi.html
9
Aplicaciones. Son utilizados los ciclones cuyo proceso de producción, cuando su
materia se genera polvo de cualquier tipo (en este caso la sal), pero con tamaño de
grano grueso y alta concentración, tales como; el trabajo de la madera (aserraderos
para el polvo y serrín), de los metales, de la goma, del plástico, mezclado, pesaje y
embalaje de materiales polvorientos, chorreado de arena, esmerilado, cortes de
diversos tipos, fusión de materiales metálicos y la combustión de materiales sólidos,
operaciones mecánicas, refinerías, cementeras.
4.2.9 CANGILÓN
Se utilizará los elevadores de cangilones con cinta de alto rendimiento, ya que brinda
los requerimientos para los procesos industriales del procesamiento y la cosecha de la
sal.
Especificaciones Técnicas:
Elevadores de cangilones con cinta de alto rendimiento se usan para los productos a
granel harinosos y de grano pequeño, como por ejemplo harina cruda, arenillas,
9
arena,
9
concentrados de mineral, otros. Alturas de transporte de hasta 175 m ya han sido
realizadas. Anchuras de cangilón de 160 a 2.000 mm están disponibles para una
adaptación graduada a la capacidad de transporte necesaria. Para los productos a
transportar con una baja gravedad específica se emplea un cangilón especial para
permitir un tipo de construcción particularmente económica.
Está diseñado para ofrecer un uso diario y continuado a lo largo de todo el año ante
las condiciones más exigentes en el manejo y transporte de la sal. Su diseño y
fabricación en acero galvanizado de calidad S350GD con gran recubrimiento Z-600.
Fuente: http://siloscordoba.com/es/productos/eci-elevador-de-cangilones-industrial/
9
necesitan manejar varios desafíos, como los avances en tecnología de sistemas de
control, y la evolución del proceso de fabricación y diseño.
Ventajas:
9
Imagen Nº 37. Panel de Control
Fuente: http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/curso-de-plcs-avanzado/item/651-comenzando-
desde-la-nada-el-tablero-electrico.html
1
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝐼𝑃𝑎 = 97.111
66000
𝐼𝑃𝑎 = 1.47
Donde:
Ventas (2016) = $97.111 USD
Recurso Utilizado = $39738 USD
𝐼𝑃𝑚 = 97.111
20400
𝐼𝑃𝑚 = 4.76
Análisis:
1
empresa debido a que el flujo de recursos utilizados se ha disminuido por los recortes
de mantenimiento y la adquisición de repuestos que representaron para la empresa en
el año 2016 la suma de $45600.
Donde:
Precio de Venta Unitario (saco de sal de 50Kg) =
$25,00 Nivel de Producción actual = 60% = 0.6
Costo hora de mano de obra = $2,00
No. de horas empleadas = 8 horas
Donde:
Precio de Venta Unitario (saco de sal de 50Kg) =
1
Nivel de Producción mejorado= 100% = 1
Costo hora de mano de obra = $2,00
No. de horas empleadas = 8 horas
𝐼𝑃𝑀𝑂𝑎 = 25,00 ∗ 1
2,00 ∗ 8
𝐼𝑃𝑀𝑂𝑎 = 1.56
Análisis:
Donde:
Precio de Venta Unitario (saco de sal de 50Kg) =
1
Nivel de Producción actual = 60% = 0.6
Costo de Materia Prima = $1.8
Donde:
Precio de Venta Unitario (saco de sal de 50Kg) =
$25,00 Nivel de Producción mejorado = 100% = 1
Costo de Materia Prima = $1.8
𝑰𝑷𝑴𝑷𝒎 = 25,00 ∗ 1
1.8
𝑰𝑷𝑴𝑷𝒎 = 13.88
Análisis:
De acuerdo a los cálculos realizados (teniendo en cuenta que por cada saco de 50kg
refinado, en el mercado se vende en $25,00), nos da un incremento de la
productividad en relación de la actual con la mejorada en 5.55 puntos, que nos
representaría un rendimiento casi del 40%
10
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀. 𝑂 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀. 𝑃 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Donde:
Flujo de Ingresos Anual (2016) = 97.111,00 USD
Nivel de Producción actual = 60% = 0.6
Flujo de Egresos actual (Costo de Mano de Obra+ Costo Total de Materia Prima +
Depreciación + Gastos Varios) = $ 85.338 USD
Donde:
10
𝐼𝑃𝑇𝑎 = 97.111 ∗ 1
39738
𝐼𝑃𝑇𝑎 = 2.44
Análisis:
Nota: El diagrama de planta acorde con la ubicación planteada se muestra con mayor
lucidez en el Anexo No 2, de esta propuesta. El diagrama de tubería propuesto para el
nuevo sistema de producción planteado esta en el Anexo No. 3. También se ha
realizado un esquema de equipos tanto del secador y el ciclón, este plano está en el
Anexo No.4, y por último se ha elaborado un dimensionamiento de las medidas del
secador planteado para las necesidades de la planta, se encuentra en el Anexo No. 5.
10
4.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Capacitar a los operarios de las actividades que realizan cada una de las
maquinarias.
Prevenir de posibles accidentes acerca del funcionamiento de cada uno de
equipos y maquinarias que se han planteado.
Asegurar una mayor vida útil de sus equipos, a través de una adecuada
operación del personal.
Evitar demoras en el procesamiento de la sal, debido al funcionamiento
individual y colectivo de las maquinarias del sistema de producción.
Mejor manejo de los equipo, dado que son nuevas unidades su
funcionamiento no tendrá inconvenientes pero si es necesario que el personal
tenga control y vigilancia durante las jornadas de trabajo de la planta.
Efectúense los siguientes chequeos y tómense las medidas necesarias para remediar
cualquier desviación:
10
1. Inspecciónense los pernos de anclaje para determinar la seguridad de fijación
y corrosión de los equipos.
2. Chequéense los registros de funcionamiento de los equipos, hora tras hora,
para determinar si se debe cambiar repuestos o algún elemento.
3. Verifíquese si el aislamiento de cada equipo es correcto así como el desgaste
de los elementos que lo constituyen.
Las inspecciones que deben realizarse, deben ser controladas por las autoridades o los
jefes de producción respectivos de la empresa, el control debe ser permanente para
cada uno de los nuevos equipos.
10
CAPÍTULO V
11
$ 424.901,53 USD.
11
5.1.1 COSTO DE OPERACIÓN
11
Una vez efectuado la inversión total, esta suma proviene de la inversión y los costos
operativos, este valor comprende la implementación del nuevo sistema de producción
para la planta salinera FAMOVISAL S.A, su monto es de un aproximado $
426.751,53.
5.2 FINANCIAMIENTO
11
Para el préstamo bancario requerido debe ser amortizado, para ello se aplicará la
siguiente fórmula matemática:
11
𝐶 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎
𝑃𝑎𝑔𝑜 = 1 − (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎)−𝑛
341.401,22 ∗ 3%
𝑃𝑎𝑔𝑜 = 1 − (1 + 3%)−12
𝑃𝑎𝑔𝑜 = $ 34.197,41 𝑈𝑆𝐷
Los pagos por efectuarse trimestralmente del crédito realizado para el funcionamiento
ascienden a $ 34.569,41 USD de acuerdo la ecuación de interés compuesto que se ha
empleado:
11
De este modo se estimó el valor de interés compuesto que se cancelará en los 12
próximos trimestres para cubrir el préstamo bancario otorgado por la institución
financiera:
Tabla Nº 30.: Intereses Anuales del Crédito
Una vez realizado los cálculos sobre el monto de interés, se estima que $ 69.483,47
USD deberá ser cancelado hasta el tercer año del inicio de implementación de la
propuesta.
Para el desarrollo de la evaluación financiera se debe seguir o cumplir con los índices
financieros que sostendrán la inversión de la propuesta, estos índices son los
siguientes:
𝐹
𝑃=
(1 + 𝑖)𝑛
Donde:
P = Inversión inicial = $
F = Flujo de caja
n = Número de años
I = Tasa de interés 12%
11
En base a las tablas 31 y 32 se aprecia cada uno de los montos que se han obtenido
tanto en los ingresos y egresos para la empresa, para ello se aplicará la siguiente
fórmula para conseguir el Flujo de Caja que se utilizará para obtener el VAN del
proyecto:
𝐹𝑁 = 𝐹𝑖 − 𝐹𝑒
Donde:
Con la fórmula del flujo de caja se obtuvo el flujo de efectivo sobrante de cada año
fiscal que consiguió la empresa en los últimos 5 años:
Una vez realizado los flujos netos, se calculará el VAN y se obtuvo $47.992, como se
muestra en la tabla a continuación:
11
Tabla Nº 34. VAN
Nro. FNE (1+I)^ FNE/(1+I)^
0 -12.500 -12.500
1 11.338 1 10.798
2 6.950 1 6.304
3 16.441 1 14.202
4 9.072 1 7.464
5 11.773 1 9.224
VAN 47992
Elaborado por: Jorge Povea
La tasa interna de retorno es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa
interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y
se expresa en porcentaje. Para encontrar la TIR, se debe utilizar la siguiente fórmula:
𝐹
𝑃=
(1 + 𝑖)𝑛
Donde:
11
Tabla Nº 35. TIR
Tasa Interna de
Retorno
Tasa de
VAN
Descuento
0% $43.074,00
10% $29.409,85
20% $20.395,49
30% $14.164,52
40% $9.686,63
50% $6.361,32
60% $3.822,05
70% $1.836,05
80% $250,30
90% $-1.038,83
TIR 82%
Elaborado por: Jorge Povea
12
Tabla Nº 37. Período de Recuperación
Periodos de recuperación del capital aproxi 5 Años
Período de recuperación del capital exacto 4.77 Años
Período de Recuperación del Capital Exacto 57.24 Meses
Período de Recuperación del Capital Exacto 4 7 Año/meses
Elaborado por: Jorge Povea
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
47.992
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
341.404,22
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = $0.14
12
En base a los cálculos realizados se muestra que la propuesta tendrá un beneficio de
cada producido de sal de mesa un costo adicional de $ 0,14, lo que indica que si es
conveniente el proyecto para la empresa FAMOVISAL S.A.
12
CONCLUSIONES
12
RECOMENDACIONES
12
BIBLIOGRAFÍA
Páginas Web
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/glosario-basico-de-proyectos.htm
12
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia%20ene
rgetica/guias/Guia16.pdf
http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/diseno/2010/biogas.pdf
http://www.alipso.com/monografias4/ProyectosdeInversionEstandar/Proyecto
sdeInversionEstandar.pdf
http://www2.uca.es/dept/ing_industrial/mecanica/Documentacion/PonenciaAI
M.pdf
12
ANEXOS
12
Anexo Nº 1.
Formato de Encuestas
UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA
ELENA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Encuestado: Fecha:
Por favor lea cada pregunta y conteste la alternativa que más se acerca a lo que
usted piensa. Sus respuestas serán confidenciales y serán reunidas junto a las
respuestas para conocer el nivel de conocimientos sobre el tema en cuestión.
12
Sí No
12
2. ¿Cree usted que el problema de las paralizaciones o demoras en la
producción, afectan a los ingresos económicos de la empresa?
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
13
8. ¿Cree usted que al implementarse se mejora los tiempos de producción y
se evita los costos de mantenimiento correctivo?
Sí No
Elaborado por: Jorge Povea
13