44 0854 Ii
44 0854 Ii
44 0854 Ii
Ingeniero Industrial
Asesor (a):
Arequipa-Perú
2024
ii
ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN Y
PROPUESTA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA EN AREQUIPA 2023
INFORME DE ORIGINALIDAD
7 %
INDICE DE SIMILITUD
8%
FUENTES DE INTERNET
1%
PUBLICACIONES
4%
TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE
FUENTES PRIMARIAS
1
Submitted to Universidad Católica de Santa
María
3%
Trabajo del estudiante
2
hdl.handle.net
Fuente de Internet 2%
3
repositorio.ulima.edu.pe
Fuente de Internet 1%
4
www.computrabajo.com.pe
Fuente de Internet 1%
5
repositorio.uta.edu.ec
Fuente de Internet 1%
6
maquinadosindustriales.mx
Fuente de Internet 1%
AGRADECIMIENTO
iii
RESUMEN
El presente estudio se desarrolló con el fin de realizar un análisis de los procedimientos del
problemática, mediante observación directa del almacén; se aplicó el análisis de las causas,
rentabilidad, los indicadores fueron: VAN S/. 12,954.41; TIR 37% y B/C 1,32; por tanto, la
iv
ABSTRACT
The present study was developed in order to carry out an analysis of warehouse procedures
plan to increase the productivity of the organization. The problem was identified through
direct observation of the warehouse; the analysis of the causes was applied, applying the
Ishikawa and Pareto diagram. The shortcomings present in the warehouse of the
metalworking company were determined and the requirement for the development of an
improvement proposal based on the application of the 5'S methodology, stock control,
Kardex sheets and the classification of products with the strategy ABC, likewise, studied
productivity, from the dimensions of efficiency and effectiveness, it was found that it
increased by 8%, after applying the improvement proposal. In another order of idea, the
analysis of the profitability of the proposal, with an investment cost of S/. 47,704.25 for the
proposal, the values of the indicators were: VAN S/. 12,954.41; TIR 37% and B/C 1, 32;
v
ÍNDICE
RESUMEN ....................................................................................................................... iv
ABSTRACT ...................................................................................................................... v
ÍNDICE ............................................................................................................................ vi
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1
CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 3
vi
1.4.2. Justificación Económica .................................................................................... 7
1.8.2.2. Población...................................................................................................... 13
CAPÍTULO II .................................................................................................................. 14
2. 2. 3. Productividad ................................................................................................ 26
CAPÍTULO III................................................................................................................. 29
3.1.3. Visión.............................................................................................................. 32
3.1.8 Organigrama..................................................................................................... 34
E.I.R.L……. ............................................................................................................. 36
viii
3.12.1. Identificación del Problema ........................................................................... 39
CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 48
4.2.4. Propuesta de mejorar para las paradas de producción por falta de stock .................. 74
CONCLUSIONES ........................................................................................................... 97
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 99
3.3. Criterios para evaluar el cumplimiento de cada etapa (Aplicación Auditoria) .... 111
x
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 8 Falta de clasificación y organización de los productos en el área del almacén ..... 40
Figura 21 Gráfico P-P (Tiempo empleado y productos atendidos): antes plan de mejora . 82
Figura 22 Gráfico P-P (Tiempo empleado y productos atendidos): después del plan de mejora
........................................................................................................................................ 85
xi
ÍNDICE DE TABLAS
de la empresa ................................................................................................................... 62
........................................................................................................................................ 81
Tabla 17 Estadísticas tiempo empleado (min) y pedidos atendidos antes de aplicar el plan de
mejora .............................................................................................................................. 82
semanas) .......................................................................................................................... 84
xii
Tabla 19Estadísticas tiempo empleado (min) y pedidos atendidos después de aplicar el plan
de mejora ......................................................................................................................... 84
Tabla 20Estadísticas tiempo empleado (min) y pedidos atendidos después de aplicar el plan
de mejora ......................................................................................................................... 86
Tabla 25 Costos medidos, por el tiemplo empleado (horas –hombres), antes y después de
implementada metodología 5S (Análisis del ahorro por eliminación de falta de stock) ..... 92
xiii
INTRODUCCIÓN
desarrollan, casi siempre son ejecutados de manera empírica, dado a ello, se presenten
porque, no se consideran como importante los procedimientos del almacén, situación que
estudio con el propósito de analizar los procedimientos del almacén y proponer una
procesos, permiten a toda organización, entre otros, a simplificar el flujo del trabajo.
un almacén. Por tanto, se consideró en este estudio el desarrollo de una propuesta, con
esta metodología en conjunto con las herramientas ABC y fichas de Kardex, para el
control del inventario, para que la empresa logre cumplir con eficiencia y eficacia, los
servicios solicitados por un cliente. En otro orden de idea, se indica, que la tesis se
planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos del estudio, la
organización.
beneficio costo, culminando con las conclusiones y recomendaciones; como también, las
2
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION
3
1.1. Planteamiento del Problema
cimentada en la falta de espacio para cumplir con los servicios solicitados por los clientes,
varios pedidos en una sola orden, falta de trazabilidad al registrar e identificar cada
permite conocer el stock disponible del almacén, señalización deficiente del almacén,
generado una falta de control de ingreso y salida de los insumos requeridos para el
cumplimiento de los servicios solicitados por los clientes, es decir, no cuentan con un
realizadas, al momento que la empresa tiene un proyecto o un trabajo, sin control del
4
además, contribuirá a un manejo fácil de los inventarios; partiendo que el almacén,
los materiales e insumos ofertados, con las especificaciones de calidad que demanda el
aquí la importancia de estandarizar los procedimientos del almacén y lograr de esta forma
orientado a satisfacer con calidad los servicios solicitados por los clientes y con ello a ser
5
1.2.2. Preguntas Complementarias
metalmecánica de Arequipa?
productividad de la empresa?
metalmecánica en Arequipa
Arequipa
6
1.4. Justificación del estudio
adquiridos durante los cinco años de la carrera profesional de Ingeniería Industrial para
cual se verá reflejada en el incremento de los servicios que serán solicitados por los
clientes, por la entrega eficaz y de calidad, por parte de la empresa, los servicios de
sostenible.
7
1.5. Hipótesis
1.6.1. Variables
Variable independiente
- Propuesta de mejora
Variable dependiente:
- Productividad
8
1.6.2. Operacionalización de variables
Tabla 1
Variables independientes, dependientes e indicadores
buscan ser más eficientes en sus procesos internos, que les permita gestionar de forma
eficaz los procesos de sus productos y/o servicios; aquí la importancia de contar las
mercado. Por tanto, con el abordaje de este estudio se realiza un análisis de los
consideró las características de una empresa metalmecánica, por tanto, se ajusta esta
y Baptista, 2010).
lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit.): “no hay manipulación
deliberada de las variables, solo se observan en su ambiente natural, para después ser
analizados” (p.149)
1.8.2.1. Técnicas e instrumento de recolección de datos
los datos requeridos para ejecutar el estudio, por tanto, se aplicó las técnicas e
11
Tabla 2
Técnicas y herramientas del estudio
12
1.8.2.2. Población
1.8.2.3. Muestra
metalmecánica en Arequipa.
13
CAPÍTULO II
14
2.1. Antecedentes de la Investigación
los puntos débiles y desde los hallazgos planteó y ejecutó la propuesta. Ejecutó una
stock tanto existencia como de ubicación. El aporte del estudio fue la metodología
trabajo por la mejor distribución del Layout. Aplicó, para el desarrollo del estudio,
otros. Las cuales permitieron realizar la evaluación, diagnóstico y dar una solución
acordé a las necesidades de la empresa. Esta investigación fue muy importante, ya que
15
partió de la identificación real de la organización, para su análisis y proponer una
productos químicos para optimizar indicadores logísticos del área, de una curtiembre
del Inventario. Como se puede observar cuenta con una base de datos, lo que facilita
la información y la mejora del área hace que sea más fácil, a lo cual mi propuesta es
mucha más amplia y necesita de más estudia debido a que no cuenta con una base de
datos y así poder mejorar e incrementar los ingresos de la empresa. Estudio muy
importante, que fue considerado por su pertinencia en los procesos logísticos que se
Planteó como hipótesis que el tiempo de picking es alto, por lo que se hace necesaria
16
diagnosticado, siendo, por tanto, el diseño descriptivo, no manipulo variables, solo las
hoja de registro. La población se conformó con los documentos, los procesos y los
muestra y fue analizada en una semana. Durante el diagnóstico observó las falencias y
estas indico que eran: los procesos establecidos, no maneja indicadores y cuenta con
capacitación para los miembros del equipo logístico. Finalmente, se realizó análisis de
17
realizado con expertos, lográndose una mejora en KPI logístico de entrega de órdenes
de compra de 95%, y lograr evitar todo costo logístico oculto que pueda afectar
resultado final, que incluyen envíos vía aérea y evitar penalidades impuestas por
organización.
2.2.1. Almacenes
continua la empresa. Se destaca, que los bienes almacenados siempre están en continua
faltante. En otro orden de idea, se indican que existen diferentes tipos de almacenes,
Tipos de Almacenes
productos terminados.
Almacenes automáticos
Trillas.
inventario.
almacenamiento de la empresa.
almacén
servicio; de esta manera, lograr satisfacer a los clientes que lo requirieron. De igual
imprescindible para que toda empresa se proteja ante cualquier incremento de precios
y/o no se ubique la materia prima con tiempo, a este respecto, Sarmiento (2009), refiere
los clientes y, por tanto, debe ser almacenada una cantidad suficiente cuando su precio
materiales e insumos que son adquiridos por la empresa para ser procesados y
proceso de transformación.
periodo corto los productos terminados desde la fase de producción y van a ser
destinados a la venta y/o a la entrega del cliente que fue solicitado el servicio.
Inventario de Suministros y Repuestos: son todos aquellos los materiales,
Fue desarrollada por Hiroyuki Hirano, se conoce con este nombre porque los 5
principios que la conforman están escritos en japonés y empiezan con la letra “s”
Etapa metodología 5S
ETAPA 5:
SEITSUKE
ETAPA 4: • Seguimiento
SEITKESU Es hacer un habito
las actividades 5s,
ETAPA 3: SEISO • Estandarizar es para asegurar que
lograr que los se mantengan las
• Limpiar Es procedimientos se
basicamente areas de trabajo
ETAPA 2: ejecuten de forma
SEITON eliminar la continua
suciedad
ETAPA 1: SEIRI • Organizar Es
ordenar los
• Clasificación Es articulos
remover del area necesarios para el
de trabajo todos trabajo y
los articulos que establecer un lugar
no son necesarios especifico para
cada
Nota. Adaptado de Socconin (2019) citado por Caballero (2020), Propuesta de implementación de la metodología 5S en el área de
almacén para mejorar el tiempo de picking de la Distribuidora ANAI del distrito de San Agustín-Junín, (p.56).
23
La medición de cada una de estas etapas en el presente estudio se realizará, de
Tabla 4
Medición de las etapas de la metodología 5s
Etapa Medición
SEIRI (Clasificación) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100%
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
SEITKESU (Estandarizar)
Auditoria (Check List)
los productos existente en el almacén en tres categorías, que pueden ser por el mayor
24
son prioritarios y en la categoría C se agrupan los que no salen rápido a la venta y/o
solo son requeridos para culminar una fase y no agregan valor al producto final.
de forma rápida los productos que están en el almacén y son los más importantes para
la empresa y requieren, por tanto, mayor atención. Por otro lado, permite el
categoría A, por ser los más costosos y requeridos para la obtención del producto final
productos, su valor de compra, la fecha adquirida, fecha de salida, para ejecutar este
25
elaborar estas tarjetas, se pueden aplicar diferentes criterios, como, por ejemplo, hacer
una por cada producto o según características similares. Este control ser ejecuta
manualmente, aunque actualmente hay softwares contables que facilitan estas tareas
(Villalba, 2019).
Figura 2
Ejemplo de tarjeta Kardex
2. 2. 3. Productividad
26
2.2.3.1. Medición de la Productividad
Según García (2011), está representada como una medida económica la cual
resume el valor de la producción con respecto a los valores de los insumos que fueron
𝑷
𝑬 = 𝑹 ; Donde:
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐
𝑬= 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
encuentra relacionado con el logro de los objetivos y/o resultados propuestos a ser
matemática:
27
2.2.4. Conceptos Fundamentales
eficiencia, aminorar los errores y de esta manera mejorar el servicio ofrecido a los
Producción. Es el proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios
inversión, se determina al relacionar los costes de un proyecto entre los beneficios que
durante la vida del proyecto a tasa de interés fija (Welsch et al., ob. cit.)
29
3.1. Datos Generales de la Empresa
ASTM Industria del Acero E.I.R.L., con RUC 20600675096, es una empresa
en remover por medios de una herramienta de corte todo el exceso del material, de tal
maquinado, es importante añadir productos que faciliten el proceso. Tantos los aceites,
tintas o lubricantes ayudan a que existen una menor fricción en el momento de roce,
también ayudan a que la pieza no se lastime más de lo deseado, sobre todo que el corte
determinadas formas. Utilizan para ellos unas herramientas rotativa llamada fresa,
30
Troqueladora: Son máquinas que efectúan procesos de transformación
industrial con amplia trayectoria en el sector. Tiene los mejores pintores industriales a
equipos propios para organizar los trabajos. Tienen experiencia y un staff adecuado
con todos los permisos para trabajar en minería desde hace años.
seguridad y supervisores habilitados con todos los permisos para trabajar en minería.
3.1.2. Misión
31
3.1.3. Visión
3.1.4. Valores
Los valores que se practican en la empresa ASTM Industria del Acero E.I.R.L.,
comprometiéndonos con nuestros clientes en satisfacer sus necesidades con los más
ASTM Industria del Acero E.I.R.L., es consiente que para cumplir los objetivos
el principal activo son nuestros colaboradores tantos internos como externos, para lo
32
calle Mezanina. LL Lote. 12 C.H. Ignacio Álvarez Thomas, Sector 1, departamento de
Figura 3
Ubicación Geográfica Antes
Figura 4
Ubicación Geográfica actual
33
3.1.8 Organigrama
34
Figura 5
Organización actual de la empresa del Acero E.I.R.L.
Gerente General
Administración
Jefe de Taller
35
3.1.9. Principales Proveedores y Clientes
Arequipa, Centro Comerciales Don Manuel, Condorito, Perno centro entre otros.
Acero E.I.R.L
Figura 6
Ilustración de los Servicios de la Empresa
36
3.1.11. Mapa de Procesos de Producción
área de evaluación, se determina la realización de una visita técnica, una vez llegada
el RFQ, esta se ejecuta con el fin de tomar las medidas de lo requerido, procediendo
insumos comprados y los respectivos planos, para la ejecución del trabajo, de acuerdo
37
Figura 7
Mapa de Proceso de la Empresa ASTM Industria del Acero E.I.R.L
Comercial
C L I E NT E S SA S T I F E C H O S
SERVICIO
VENTAS
CLIENTE
PROCESOS DE Producción
LA EMPRESA FABRICACIÓN Y
MAQUINADO SERVICIOS DE MANIOBRAS MANTENIMIENT
MAQUINADO
INDUSTRIAL PINTURA
Y MONTAJE OY
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL REPARACIÓN
CLIENTES
FINANCIERO
PROCESOS
GERENCIALES PLANEACIÓN ESTRATEGÍCA
38
3.12.1. Identificación del Problema
observado, en las fichas utilizadas en esta acción investigativa (Anexo 2), se logró
cumplir con los servicios ofertados y, además, considerando los indicadores y sub
Arequipa
indica que desde lo observado en el área destinada para el almacenamiento de los por
para el cumplimiento del servicio que presta la organización y, además, no cuenta con
una clasificación, que coadyuve a definir cuáles son los elementos necesarios y
39
y codificación, en la figura 7, se puede distinguir la falta de control de los inventarios
Figura 8
Falta de clasificación y organización de los productos en el área del almacén
(2019) citado por Caballero (2020), quien refiere que el área de trabajo debe estar
entonces que no existe una cultura de limpieza, conllevando a que los productos se
dañen por impregnarse de partículas que lo deterioran. En otro orden de idea, refiero
almacén, se percibió que no existe una estandarización de los procesos para el control
40
Esta aseveración se indica, ya que los insumos son requeridos al momento,
los bienes, materia prima o productos requeridos para cumplir con el servicio requerido
por los clientes; realizando la empresa, la compra sin una revisión de proveedores,
que permita evaluar calidad del bien adquirido, tiempo de entrega, facilidades de
pagos.
les indique que deben hacer correcciones en el proceso productivo. En la figura 9, del
diagrama Ishikawa se pueden ver los principales aspectos señalados en los párrafos
41
Figura 9
Diagrama de Ishikawa
MÉTODOS MATERIALES
Deficiencias en
Almacén
No hay seguimiento
Desorganización
orden de compra
AMBIENTE CONTROL
42
Tabla 5
CAUSAS DETALLES
C1 No existe procedimientos de compras
C2 Inadecuada distribución de los insumos en el almacén
C3 No existe control de inventarios
C4 Falta de identificación de los productos
C5 Desorganización
C6 Falta de control y orden
C7 Zona de almacenamiento deficiente
C8 Elementos no necesarios
C9 No hay control de salidas ni entradas
C10 No hay espacios definidos
C11 Desconocimiento del Stock
C12 Acumulación de materiales sin identificar
C13 No hay seguimiento de la orden de compra
C14 No hay sistema de registro Kardex
C15 No existe seguimiento de proveedores
C16 Falta aplicación metodología ABC
43
Tabla 6
C2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11
C3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
C4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8
C5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
C6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
C7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
C8 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7
C9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
C11 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
C12 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8
C13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
C14 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6
C15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
C16 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
44
Tabla 7
45
Figura 10
Diagrama de Pareto
100
90
80 88 90
83 86
70 80
77
73
60 68
63
50
57
40 51
45
30 38
20 11 30
22
10
0
46
En la Figura 10, el diagrama de Pareto, permitió identificar las causas raíz que
sean más eficientes y en los cuales se requiere actuar para incrementar la productividad
aplicación de un plan de mejora. Con este análisis se pudo determinar que los factores
productos.
productividad.
47
CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE MEJORA
48
4.1. Determinación de los Productos a Analizar
cliente Ferreyros. Cuando se hizo un convenio con Ferreyros para la fabricación de sus
Paucarpata, por lo que tuvo que trasladarse a su nuevo local en Rio Seco, en el cual no
CYNLDER BLACK.
Figura 11
Cojinete Liso Manguito
49
Características de la O/S de Cojinete manguito R 1.00 84
MANIFLOD
Figura 12
Cojinete Liso
50
Tiempo de preparación de materiales con 35 min
cambio de cuchillas
Tiempo de Fabricación 147 min
Precio de venta promedio S/. 450.00
Utilidad S/. 125.10
Precio de venta Ferreyros CAT $. 120.41
SUPPORT
Figura 13
Cojinete Liso
51
4.1.3. Cojinete Liso R 1.00 106 ±0.02
COVER VALVE
Figura 14
Cojinete Liso
COVER VALVE
52
Figura 15 Cojinete Liso
MANIFOLD
53
Figura 16
Cojinete Liso
54
existente, minimizar los elementos innecesarios dentro del almacén, la ubicación
fin de que la empresa metalmecánica incremente la productividad, por ser el área del
clasificación ABC.
ampliar fácilmente
55
Desventajas; requiere más espacios; más trabajos en procesos y más
Fases y el tiempo a desarrollarse cada una (minutos y/o horas). Es importante resaltar,
que, para el cumplimiento eficiente de cada Fase, la gerencia requiere del apoyo de un
empresa metalmecánica y a los asignados como operarios del almacén. Además del
56
Tabla 8
57
Figura 17
Flujograma: aplicación de la metodología 5´s en el almacén
INICIÓ
SI Aplicar:
¿Son
necesarios? SEITON
NO
2
Clasificarlos como innecesario
Definir
DECIDIR:
Venderlo, repararlo y/o transferirlos
58
Cont. (Figura 17)
2
Estrategia ABC
Categorizar el inventario
Fin
59
Ahora bien, con base a lo indicado en la Figura 17, se procedió a realizar el
Tabla 9
60
Cont. (Tabla 9)
CONTROL DE INVENTARIO Fecha: Junio
2023
Cód. Prod Descripción Unidad Stock Stock
Medida Inicial Final
PE6" x1" x Piedra de esmeril Øe 6" x øi 1" x 1" UND 30 25
1" Espesor - BRALIT
EM2" Espátulas metálicas de 2" UND 18 9
PNA Palana UND 12 4
ET12” Escuadra de tope 12” UND 12 6
AS Arco para sierra UND 15 8
EAM Escobillas de alambre de mano UND 12 8
E6MT* 4” * Eslinga 6MT* 4” * 2 capas UND 12 8
2
ES1 Equipos de soldar, certificados UND 5 5
BA7/8” * Barretas de acero 7/8” * 1.70 MT UND 4 3
1.70
EA4 1/2” Esmeril angular de 4 1/2” UND 3 3
G8 1/2 tn. Grilletes de 8 1/2 tn. UND 8 8
MB1.5KG Martillo de bola 1.5KG UND 8 4
S12”x10” Stilson de 12” /Stilson de 10” UND 4 4
CAP1 Cargador de anfo tipo pistola UND 3 3
LM8" Lima redonda con mango de goma UND 3 3
(8")
VMP Válvula para mandos de pistolas de UND 5 5
compuerta para mangueras de 1 pulgada
PTRO1 Pirómetro UND 1 1
RL50m w Reflector led 50m w. UND 2 1
TMB½” Taladro manual para broca de ½” UND 3 3
EA12” Escuadra para ángulos 12” UND 1 1
TRUPPER
T12” Turbineta 12” UND 1 1
HL CAT.1 Hi-Low, CAT.1 (calibrador) UND 1 1
Nota. El shock de productos que se encuentran en el almacén se codificó en este
estudio, lo que permitió una clasificación de los insumos existentes a junio del 2023
61
Tabla 10
62
Tabla 11
63
Después de clasificar los insumos, materiales y herramientas, como los
metalmecánica, los cuales fueron ubicados en la zona A, por tanto, se deben mantener
cumpla con rapidez y a tiempo con los servicios solicitados. Ahora bien, el valor del
clasificados fue:
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝟒𝟖
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝒙𝟏𝟎𝟎 %
𝟓𝟐
64
En tal sentido, se consideró en la propuesta de mejora del respectivo almacén,
que con el mismo se optimizará los tiempos de desarrollo de los pedidos, ejecutar los
procesos de entrega de los pedidos con rapidez y ofrecer un apoyo ergonómico a los
con franjas de colores, (rojo, verde y azul), la ubicación de los productos de acuerdo a
Figura 18
Layout del Almacén
65
De igual manera, se especifica que el indicador medido, fue el número de
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝟒𝟖
% 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝒙𝟏𝟎𝟎
𝟓𝟐
% 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 = 92 %
no necesarios). Los cuales, con la aprobación de la gerencia, fueron retirados del lugar,
Figura 19
Orden y Limpieza del almacén
66
Además, se realizó la medición con la aplicación de la expresión matemática:
𝒁𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒔𝒆𝒂𝒅𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔
𝟏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎%
𝟏
67
Figura 20
ANTES
Inició
Si Hay
Planificación de pedidos
Verificar stock
No hay
Tramitar la compra
FIN
68
Cont. (Figura 20)
DESPUÉS
Inició
Si No
¿Compra de Se contabiliza en el
stock? Kardex, clasificar ABC y Fin
se almacena
Recibe el material con nota de entrega Prepara nota de entrega del Emite vale de salida de los
y chequea el peso del producto producto y retira del productos requeridos en el
(fundamental para su ubicación) Kardex proceso
Fin
Fin
69
Culminando con la propuesta de mejora en el almacén de la empresa se siguió
con lo que comprende la última etapa de la metodología 5S, que se está aplicando, la
cual esta direccionada a mantener las mejoras alcanzadas, luego de ejecutada las tres
primeras etapas de la 5S, es decir, que el personal del almacén ejecute de manera
método.
Check List, que permitió monitorear las acciones, llevadas por el personal del almacén.
Tabla 12
Check List: Auditoria
70
S2: SEITON /ORDENAR
¿Se dispone de un sitio adecuado para cada X
elemento según su clasificación ABC?
¿Están todos los materiales, insumos y X
equipos, almacenados de forma adecuada?
Nota. Adaptado de 5S Formulario de auditoria rutinaria de la Universidad Politécnica de
71
¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, X
espacios definidos, limitación de pasillos, limpieza?
¿Existe un trabajo establecido que contenga controles X
de calidad?
¿Las vías de circulación de los vehículos están X
diferenciadas y señalizadas?
¿Las vías de circulación de las personas están X
señalizadas?
Nota. Adaptado de 5S Formulario de auditoria rutinaria de la Universidad Politécnica de
matemática:
72
% 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝟐𝒙𝟐𝟏 + 𝟖
% 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = × 𝟏𝟎𝟎
𝟐 𝒙 𝟑𝟑 − 𝟐𝒙𝟒
% 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟔, 𝟐𝟏 %
en la Tabla 13
Tabla 13
Resultado de los indicadores de la variable Independiente
Los valores porcentuales indicados en la Tabla 13, fueron obtenidos, luego que
valores porcentuales mayor del 50%, por tanto, se indica que se alcanzó la mejora
73
4.2.4. Propuesta de mejorar para las paradas de producción por falta de
stock
74
Tabla 14
Tabla de producción
FECHA HR. INICO HR. FINAL CAUSA RESPONSABLE NRO. O/S ORIGEN
04-04-22 08:10:00 a.m. 10:00:00 a.m. Mantenimiento de torno Jefe de taller O/S 000123 Falta de mantenimiento preventivo
06-04-22 10:30:00 a.m. 11:30:00 a.m. Falta de cuchilla interior Almacén O/S 000452 Falta de stock
08-04-22 08:00:00 a.m. 09:15:00 a.m. Falta de cuchilla exterior Almacén O/S 000456 Falta de stock
12-04-22 09:20:00 a.m. 10:45:00 a.m. Falta de soldadura Almacén O/S 000532 Falta de stock
18-04-22 09:50:00 a.m. 11:30:00 a.m. Falta de tubo de acero inoxidable Almacén O/S 000685 Falta de stock
24-04-22 12:40:00 p.m. 03:45:00 p.m. Falta de cuchilla interior Almacén O/S 000942 Falta de stock
Error en especificaciones de la Problemas de comunicación con el
28-04-22 09:30:00 a.m. 10:20:00 a.m. Jefe de taller O/S 000988
O/S cliente
02-05-22 09:20:00 a.m. 10:20:00 a.m. Corte de luz Seal O/S 001003 Externa
Error en especificaciones de la Problemas de comunicación con el
04-05-22 11:10:00 a.m. 02:30:00 p.m. Jefe de taller O/S 001034
O/S cliente
07-05-22 09:00:00 a.m. 11:30:00 a.m. Falta de tubo de acero inoxidable Almacén O/S 001077 Falta de stock
09-05-22 08:50:00 a.m. 11:30:00 a.m. Mantenimiento de torno Jefe de taller O/S 001114 Falta de mantenimiento preventivo
11-05-22 11:50:00 a.m. 03:30:00 p.m. Material inadecuado Almacén O/S 001145 Descontrol en el almacén
13-05-22 08:50:00 a.m. 10:30:00 a.m. Equipo incompleto de EPP SOOMA O/S 001170 Falta de stock
16-05-22 09:50:00 a.m. 11:45:00 a.m. Cambio de cuchillas Jefe de taller O/S 001187 Falta de mantenimiento preventivo
18-05-22 10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. Falta de soldadura Almacén O/S 001193 Falta de stock
19-05-22 09:50:00 a.m. 02:30:00 p.m. Parada por avería Jefe de taller O/S 001195 Falta de mantenimiento preventivo
21-05-22 08:50:00 a.m. 10:30:00 a.m. Falta de tubo de acero inoxidable Almacén O/S 001205 Falta de stock
23-05-22 08:10:00 a.m. 09:15:00 a.m. Averías y fallas mecánicas Jefe de taller O/S 001297 Falta de mantenimiento preventivo
25-05-22 09:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. Reproceso Jefe de taller O/S 001366 Producción defectuosa
28-05-22 03:20:00 p.m. 05:15:00 p.m. Parada por mantenimiento Jefe de taller O/S 001397 Falta de mantenimiento preventivo
31-05-22 11:10:00 a.m. 01:30:00 p.m. falta de tubo de acero inoxidable Almacén O/S 001430 Falta de stock
Para solucionar los problemas de falta de stock, se calculó para cada producto de almacén los puntos de reorden y la cantidad a comprar.
75
Tabla 15
Necesida
Pedido a
Desviación Lead Lote Punto de d para
Cód. Prod Descripción Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total Mínimo Máximo Rango Promedio Frecuencia Mínimo Máximo proveed
estándar time mínimo reorden llegar al
or
máximo
SCPlENO Sacos de polietileno 364.0 453.0 424.0 460.0 387.0 382.0 2470.0 364.0 460.0 96.0 411.7 39.9 6.0 4.0 500.0 102.9 460.0 102.9 357.1 500.0
DC7" * 1/2 Disco de corte (7" *
18.0 19.0 21.0 22.0 20.0 18.0 118.0 18.0 22.0 4.0 19.7 1.6 6.0 4.0 30.0 4.9 22.0 4.9 17.1 30.0
* 1/8 1/2 * 1/8)
DC4" * 1/2 Disco de corte (4" *
43.0 40.0 44.0 42.0 44.0 39.0 252.0 39.0 44.0 5.0 42.0 2.1 6.0 2.0 50.0 10.5 44.0 10.5 33.5 50.0
* 1/8 1/2 * 1/8)
DC4½”
Disco de corte (4 ½”
*3/64"*7/8 87.0 84.0 87.0 100.0 91.0 82.0 531.0 82.0 100.0 18.0 88.5 6.4 6.0 5.0 100.0 22.1 100.0 22.1 77.9 100.0
*3/64"*7/8")
"
SPt Soldadura pt 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 6.0 4.0 50.0 5.0 20.0 5.0 15.0 50.0
S70t Soldadura 70 t 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 6.0 1.0 50.0 5.0 20.0 5.0 15.0 50.0
TAI-: Tubo de acero
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 6.0 2.0 50.0 2.5 10.0 2.5 7.5 50.0
0.5~75mm inoxidable
CC Cuchillas de cermet 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 6.0 1.0 50.0 5.0 20.0 5.0 15.0 50.0
Cuchilla de acero
CAR 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 6.0 1.0 50.0 2.5 10.0 2.5 7.5 50.0
rapado
Disco escobilla (7”
DE7” *1/8 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0 10.0 67.0 9.0 12.0 3.0 11.2 1.3 6.0 4.0 50.0 2.8 12.0 2.8 9.2 50.0
*1/8)
DD7"* 1/4 Disco desbaste (7"*
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 12.0 12.0 0.0 12.0 0.0 6.0 4.0 50.0 3.0 12.0 3.0 9.0 50.0
* 1/8 1/4 * 1/8)
Disco polifan (7" *
DP7" * 1/8 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 6.0 4.0 50.0 5.0 20.0 5.0 15.0 50.0
1/8)
Rollos cinta
RCPA 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 14.0 14.0 0.0 14.0 0.0 6.0 2.0 50.0 3.5 14.0 3.5 10.5 50.0
protección amarilla.
Soldadura Lincoln -
SL1/8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 24.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 6.0 4.0 51.0 1.0 4.0 1.0 3.0 51.0
1/8
Soldadura Lincoln -
SL532 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 324.0 54.0 54.0 0.0 54.0 0.0 6.0 2.0 55.0 13.5 54.0 13.5 40.5 55.0
532
Grapas para trabajo
GL5/16" x 8
ligero de 5/16" x 8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 6.0 1.0 55.0 0.8 3.0 0.8 2.3 55.0
mm
mm
LJ100-a Lija n° 100-a 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 46.0 7.0 8.0 1.0 7.7 0.5 6.0 5.0 67.0 1.9 8.0 1.9 6.1 67.0
DP4 ½” Disco polifan (4 ½”
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 14.0 14.0 0.0 14.0 0.0 6.0 3.0 47.0 3.5 14.0 3.5 10.5 47.0
*1/8 *1/8)
Vidrios transparente
VTA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 600.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 6.0 5.0 150.0 25.0 100.0 25.0 75.0 150.0
arenador
Cinta aisladora de
CA3/4A 3/4"x 18 mts color 10.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 68.0 10.0 12.0 2.0 11.3 0.8 6.0 3.0 63.0 2.8 12.0 2.8 9.2 63.0
amarillo
PFS Pegamento en frío 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 120.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 6.0 3.0 62.0 5.0 20.0 5.0 15.0 62.0
76
soldimix nuevo y
mejorado
77
Reflector led 50m
RL50m w 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 9.0 0.0 2.0 2.0 1.5 0.8 5.0 1.0 5.0 0.4 2.0 0.4 1.6 5.0
w.
Taladro manual
TMB½” 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 10.0 1.0 3.0 2.0 1.7 0.8 6.0 4.0 5.0 0.4 3.0 0.4 2.6 5.0
para broca de ½”
Escuadra para
EA12” ángulos 12” 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.4 5.0 1.0 5.0 0.2 1.0 0.2 0.8 5.0
TRUPPER
T12” Turbineta 12” 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.4 5.0 4.0 5.0 0.2 1.0 0.2 0.8 5.0
Hi-Low, CAT.1
HL CAT.1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 3.0 4.0 10.0 0.1 1.0 0.1 0.9 10.0
(calibrador)
78
4.3. Evaluación operativa de las propuestas
4.3.1. Productividad
estos, los que se realizan en el almacén, por ser, esta área de toda empresa esencial
desarrollo de las activades diarias. Con este análisis se tomó en cuenta cuales con los
productos.
productividad.
79
4.3.3. Cálculos de los Indicadores de la Productividad
indicado por el personal encargado a cumplir por cada requerimiento de los clientes.
cuales corresponden el post tes, ver Tabla 17. Ahora bien, los promedios obtenidos
tanto en la prueba pre tes y post tes, representaron los datos para el cálculo de la
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔
= 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
80
Tabla 16
eficacia son menores del 50%. Ahora bien, en base a estos resultados obtenidos, se
ubique a tiempo la materia prima requerida, conduciendo a que se utilice mayor tiempo
del proyectado.
calculados con el software SPSS versión 20. Como también la gráfica de Probabilidad
81
Tabla 17
Figura 21
Gráfico P-P (Tiempo empleado y productos atendidos): antes plan de mejora
82
Nota: Adaptado de los resultados gráficos arrojados por el software SPSS versión 20
Nota: Adaptado de los resultados gráficos arrojados por el software SPSS versión 20
83
Tabla 18
Eficiencia y eficacia después de aplicar el plan de mejora (Promedio de 12 semanas)
mayores del 50%, reflejando con ello una alta mejora de los procesos en el almacén.
Tabla 19
Estadísticas tiempo empleado (min) y pedidos atendidos después de aplicar el plan de
mejora
Tiempo Pedidos
empleado atendidos
N Válidos 6 6
Perdidos 0 0
Media 20,8333 21,8333
Mediana 20,0000 17,5000
Moda 20,00 19,00
Asimetría 0,998 0,886
84
Error típ. de asimetría 0,545 0,545
Curtosis -,886 -1,446
Error típ. de curtosis 1,741 1,741
Nota. Adaptado de los resultados arrojados por el software SPSS versión 20
El análisis de los resultados estadísticos (Tabla 19) y la figura P-P (22), que se
atendidos existe una variación, aunque no muy lejos. En cuanto a los valores de
Asimetría y Curtosi, se acercan a cero y en la gráfica P-P, los valores no están tan
distante de la línea central, en cuanto al tiempo empleado, lo que se infiere que siguen
organizados. Por tanto, la data, recolectada después del plan de mejora, para
Figura 22
Gráfico P-P (Tiempo empleado y productos atendidos): después del plan de mejora
85
Nota. Resultados gráficos arrojados por el software SPSS versión 20
propuesta de mejora de los procedimientos del almacén, que se ejecutó desde este
estudio.
Tabla 20
Estadísticas tiempo empleado (min) y pedidos atendidos después de aplicar el plan de
mejora
adecuadamente y con tiempo los servicios solicitados por los clientes. Con respecto
86
bien, desde las mediciones de la eficiencia y la eficacia, se indica que luego de aplicado
metalmecánica.
87
Tabla 21
88
En el mismo orden de idea, se determinó los gastos a realizarse para
insumos solicitados para cumplir con los servicios a los clientes, como también, la
tal sentido en la Tabla 21 y 22, se indica los requerimientos mínimos, para las
Tabla 22
Gastos Administrativos
89
Tabla 23
Gastos Organizativos
de los procedimientos del almacén. Así como, los costos correspondientes a los
de adecuar el área de trabajo, donde el almacenista asignado por la empresa del sector
90
Tabla 24
Descripción Costo
91
Tabla 25
92
Tabla 26
UNIDADES
TIPO DE TIEMPO TIEMPO DE
ANTES DESPUÉS PRODUCIDAS
COJINETE LISO REDUCIDO AHORRO
MENSUALMENTE
Tiempo de Unidades Minutos
Radio –Angulo
producción
R1.00W84 ± 0.02 15.3 14.1 1.2 17 20.4
R1.15W93.03 ± 0.02 15.4 13.9 1.5 15 22.5
R1.10W101± 0.02 14.8 13.8 1 15 15
R1.00W106 ± 0.02 15.1 13.7 1.4 19 26.6
R.1.15W118 ± 0.02 14.2 13.8 0.4 22 8.8
R1.10W120 ± 0.02 16.2 14.8 1.4 24 33.6
Promedio semanal 14
Tiempo muerto de
126.9
ahorro
Promedio de
9.05
producción
Precio de venta S/ 400.00
Perdida por dejar de
S/ 3,621.40
producir en un mes
Ingresos dejados de
S/ 43,456.84
percibir por año
Utilidad promedio 25%
Utilidad dejada de
S/ 10,864.21
ganar
93
4.2.2. Evaluación Económica Financiera
que la misma consiste en el estudio de la rentabilidad del capital (S/), que se invierte
años, para la evaluación financiera del plan de mejora llevado a cabo en la empresa del
costos totales obtenidos en la Tabla 25 y 26; es decir, S/. 22,877.03 + S/. 10,864.21 =
S/. 33,741.24. Los respectivos cálculos del flujo de caja, se indican en la Tabla 27, a
continuación
94
Tabla 27
AÑO 0 1 2 3
INVERSIÓN DE MEJORAR -S/. 47,704.25 -S/ 4,770.43 -S/ 4,770.43 -S/ 4,770.43
UTILIDAD NETA
TIR 37%
VAN S/ 12,954.41
INGRESOS
ACTUALIZADOS S/ 62,990.45
B/C 1.32
95
Se determinó la rentabilidad de la propuesta de mejora, mediante la evaluación
actualizar de los flujos del 18%, que es la que la Empresa utiliza para sus proyectos; y
TIR 37%
B/C 1,32
rentabilidad a la empresa a partir del tercer año, por otro lado, según la literatura, a ser
que los valores de los indicadores se ubican dentro de este rango, además, la TIR, es
mayor que el interés, por tanto, la propuesta de mejora de los procedimientos del
96
CONCLUSIONES
conclusiones, de esta manera se responde con el logro alcanzado con cada objetivo
productividad.
cada una de las etapas de la metodología, los valores son para cada etapa: Seiri y Seiton
en un 37%.
través del VAN de S/ 12,954.41 y un TIR del 37%, obteniéndose un índice B/C de
1,32 y, los valores de los indicadores económicos resultaron VAN˃0 y una TIR˃1,
97
SEXTA: El análisis realizado a partir del diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto
concluyó que las principales causas a solucionar para disminuir las pérdidas
98
RECOMENDACIONES
gerencia de la organización, en cada una de las etapas de esta manera se logra la mejora
limpieza de tu puesto de trabajo, logras que la empresa cumpla sus objetivos”. Para
de productos que adquiera, este plasmado como requerido por el almacén, de esta
metalmecánica, para que se logre en el momento realizar los ajustes de los objetivos
mercado metalmecánico.
SÉPTIMO: se creará un equipo de trabajo conformado por cada jefe de área para
99
empresa y a las necesidades de la misma, así tener un criterio homogéneo en todas las
proveedores que nos abastecen de insumos para poder fabricar nuestros productos, ello
para poder realizar un correcto control de entradas y salidas, como también poder
cada área, así como sus requerimientos mensuales, se creará un equipo del área de
compras, para elaborar un procedimiento de compras para toda la empresa, siendo está
100
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https://www.academia.edu/34676663/Contabilidad_de_costos
https://economipedia.com/?s=productivida
104
Sociedad Nacional de Industrias (2018). Reporte Sectorial: Metalmecánica. Recuperado de
http://www.sni.org.pe/reporte-sectorial-metalmecanica-no-12-diciembre-2018
https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/Informe%20Mensual%20de%20Ex
portaciones%20Enero%202021.pdf
Recuperado de:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/11140/Formulari_auditoria.xls
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105
ANEXOS
106
1. Matriz de consistencia
PREGUNTA PRINCIPAL HIPÓTESIS OBJETIVO GENERAL VARIABLE INDICADORES SUB METODOLOGÍA
GENERAL INDICADORES
¿Cómo son actualmente los procedimientos Analizar los procedimientos del Seiri: Clasificación Productos
del almacén de una empresa metalmecánica almacén y proponer un plan de clasificados Tipo de
de Arequipa, que requieren de una propuesta mejora para incrementar la Investigación
de mejora para incrementar la productividad de una empresa Seiton: Ordenar Productos Aplicada
productividad? metalmecánica en Arequipa ordenados
INDEPENDIENTE Diseño de La
Seiso: Limpiar Zonas Investigación
Propuesta de mejoras aseadas Experimental
107
2. Ficha de Observación
Guía de observación
Caso El área de almacén y los procedimientos de compra de la empresa
Observado metalmecánica de Arequipa
Hora de inicio: Hora de Culminación:
Observador: Fecha:
ALMACÉN
-Existe un área en la empresa para el almacén, aunque no existe una clasificación y
organización de los productos existente, se observa todo un caos, totalmente desordenados
-La empresa no cuenta con un almacén organizado y en orden, por tanto, no llevan
control de inventarios de los insumos y los productos básicos para cumplir los servicios
que prestan a los clientes. No hay un control de stock, lleva a generar compras innecesarias
y también a tener productos desactualizados
-No tienen asignada una persona encargada del almacén, para que realice el control de
entrada y salida de los productos
-Ante la falta de organización y control en el almacén se ha incurrido en los últimos
años en incremento de costos en la empresa por compra de productos que incrementaron
de precios, pago de flete por la adquisición de compra innecesarias.
-En el área destinada para el almacén se observan elementos innecesarios
COMPRAS
-Ante la falta de una gestión de los inventarios, las compras de insumos se ejecutan al
día que se requiere cumplir con un servicio solicitado por el cliente
-No se cuenta con lista de proveedores calificados
-En la empresa existe un departamento que se encarga de elaborar la orden de compra,
de acuerdo a las especificaciones solicitadas
-El trámite de compra se realiza de forma inmediata sin evaluar y analizar el proveedor,
por no existir un listado de proveedores en la empresa
-En el departamento de compra no existe ningún procedimiento a seguir para ejecutar
esta gestión fundamental de la empresa
-No se lleva un seguimiento al trámite de la compra realizada
Elaboración propia (2023)
108
3. Herramientas para la implementación de la Metodología
109
Etapas de la metodología
SEIRI: CLASIFICAR
Objetivo Concepto Acciones a cumplir
Que exista en el Descartar del área de -Identificación de los
área de trabajo solo trabajo todos los elementos no artículos innecesarios
los productos y requeridos (innecesarios) para -reubicar en otra área para
materias primas el cumplimiento de la función su eliminación
necesarios laboral - Almacenar los artículos de
acuerdo al uso frecuente
SEITON: ORDEN
Establecer un Organizar los productos en -Asignar un lugar para cada
lugar adecuado a los el almacén para ser ubicados artículo en el almacén
insumos a ser rápidamente al ser requerido, -Establecer la cantidad que
requeridos para por estar etiquetado; aquellos debe existir para cada artículo,
cumplir con el que retornen sean de nuevo lo que permita la entrega a
servicio solicitado colocado en el sitio asignado tiempo del trabajo al cliente
por el cliente -Cotrolar que todo artículo
se ubique en el lugar asignado.
SEISO: LIMPIEZA
Mantener el área Planificar actividades de -Mantener en un lugar
de trabajo limpia limpieza en el área de trabajo adecuado del almacen los
semanal, como de mayor insumos para la limpieza del
profundidad mensuales, a fin mismo
de que todos los elementos -Realizar limpieza cada vez
estén limpios al momento de que se culmine la rutina de
su uso trabajo
SEIKETSU: ESTANDARIZAR
Mantener acciones Adoptar procedimiento -Estandarizar todos los
continuas de para el seguimiento y procedimientos a ser
seguimiento, para monitoreo de las etapas de la ejecutados en el almacén
evitar que se metodologia -Implementar
presenten falencias y procedimiento para que el
se retroceda en el personal se apegue a los
avance iniciado estándares aplicados
SHITSUKE: DISCIPLINA
Lograr la calidad Controlar para que todos ´-Mostrar en carteleras y
en el área del los procedimientos aplicados reuniones los cambios
almacén en el almacén se cumplan alcazado luego de aplicada la
metodologia en el almacen
-
110
3.3. Criterios para evaluar el cumplimiento de cada etapa (Aplicación
Auditoria)
Fecha: Auditor:
Área auditada: Almacén de una empresa metalmecánica de Arequipa
S1: SEIRI/CLASIFICAR
Ítems Pregunta SI NO No
Aplica
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en
el entorno de trabajo?
¿Están todos los objetos de usos frecuentes
correctamente identificados?
¿Están los elementos innecesarios
identificados como tal?
¿Están todos los materiales, insumos y
equipos existentes en el almacén clasificados?
¿Están registrados en el control de
inventario (Kardex) todos los productos
existentes en el almacén?
6 ¿Los materiales, repuestos y equipos de uso
frecuente se encuentran ubicados entre la altura
de la rodilla y los hombros?
7 ¿Se encuentran ubicados en el almacén
aquellos materiales y repuestos necesarios que
pueden ser utilizado en el proceso de forma
conjunta?
S2: SEITON /ORDENAR
¿Se dispone de un sitio adecuado para cada
elemento según su clasificación ABC?
¿Están todos los materiales, insumos y
equipos, almacenados de forma adecuada?
¿La disposición de los elementos es acorde
al grado de utilización de los mismos?
¿Están las estanterías del área de
almacenamiento debidamente identificadas?
¿Tienen los estantes letreros que identifica
que materiales están depositados en ellos?
¿Existen escaleras disponibles para acceder
a los materiales e insumos ubicados en las
estanterías más altas?
¿Los pasillos son los suficientemente anchos
para la circulación del tránsito?
S3: SEISO/LIMPIAR
¿Se encuentra en los accesos del almacén y
en las estanterías manchas de aceite, polvo o
residuos?
¿Hay elementos de la luminaria defectuosa
(total o parcialmente)?
111
¿Se mantienen las paredes del almacén, el
suelo y techo limpios, libres de residuos?
¿Existe una persona responsable de
supervisar las operaciones de limpieza?
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos,
existentes en el almacén normalmente?
¿Existe publicado el programa de limpieza
del almacén, en horario y día que no afecte la
actividad interna del mismo?
S4: SEIKETSU/ESTANDARIZAR
¿El área del almacén tienen la luz suficiente
y ventilación para la actividad que se
desarrolla?
¿Todos los procedimientos que se realizan
en el almacén están escritos estándar y se
utilizan activamente?
¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar
innecesario, espacios definidos, limitación de
pasillos, limpieza?
¿Existe un trabajo establecido que contenga controles de
calidad?
¿Las vías de circulación de los vehículos están
diferenciadas y señalizadas?
¿Las vías de circulación de las personas están señalizadas?
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