XXX-X01/X01: "Ingeniería Detalle Ampliación Planta A 100 KTPM" Validaci Ón de La Ingeniería Básica
XXX-X01/X01: "Ingeniería Detalle Ampliación Planta A 100 KTPM" Validaci Ón de La Ingeniería Básica
XXX-X01/X01: "Ingeniería Detalle Ampliación Planta A 100 KTPM" Validaci Ón de La Ingeniería Básica
23.09.2020
Revisión Interna
29.09.2020
Revisión completa
Revisión B
30.09.2020
Para Comentarios Clientes
30.09.2020
Revisión 0
07.10.2020
Revisión Final
08.10.2020
Capitulo Materia Página
1 INTRODUCCIÓN 5
2 ALCANCE 6
3 ENTEGABLES RECIBIDOS 7
8 CONCLUSIONES 18
Índice Tablas
1. INTRODUCCIÓN
El estudio considera congelar, en conjunto con MFL, una alternativa para el área de
Chancado y una alternativa para el área húmeda, de acuerdo con lo entregado por MFL
del estudio de ingeniería de la fase anterior, a nivel de ingeniería conceptual.
En este documento se presenta una revisión de la información entregada por MFL referente
al área seca (chancado) y al área húmeda que conforma la planta de procesos, en sus dos
líneas de operación unificadas, la Planta de Lixiviación de Concentrado (PLC) y la Planta
de Tratamiento de Relaves (PTR).
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 6 de 18
2. ALCANCE
3. ENTREGABLES RECIBIDOS
El cliente, MFL entregó dos sets de información, una correspondiente al área seca,
Chancado y otra al área húmeda.
GENERAL
C237N3-CRT-GE-101-R0 --- Criterio de Diseño General
C237N3-PPT-GE-101-R0 --- Taller Trade Off Area Humeda 100 ktpm
C237N3-PPT-GE-102-R0--- Reunión de Avance 5-10-2017
C237N3-PPT-GE-103-R0 --- Presentación Final Ingenieria Conceptual Area Humeda
C237N3-PPT-GN-001-R0 --- Informe de Avance 11-09-17
C237N3-PPT-GN-002-R0 --- Informe de Avance 27-09-17
C237N3-PPT-GN-003-R0 --- Informe de Avance 16-10-17
C237N3-PPT-GN-004-R0 --- Informe de Avance 30-10-17
C237N3-PPT-GN-005-R0 --- Informe de Avance 13-11-17
C237N3-REP-GE-101-R0 --- Diagnostico de la Situacion Actual
C237N3-REP-GE-102-R0 --- Generación de Alternativas
C237N3-REP-GE-103-R0 --- Informe Taller Trade Off Area Humeda 100 ktpm
C237N3-REP-GE-104-R0 --- Informe de Reunión de Cierre IC Area humeda 100 ktpm
PROCESOS
C237N3-FS-PR-101-R0 --- Diagrama de Flujo Molienda 100 ktpm
C237N3-FS-PR-102-R0 --- Diagrama de Flujos Flotacion Colectiva en PLC 100 ktpm
C237N3-FS-PR-103-R0 --- Diagrama de Flujos Tratamiento Relave en PTR
C237N3-FS-PR-104-R0 --- Diagrama de Flujo de Agua
C237N3-MEM-PR-101-R0 --- MC Balance de Masa
C237N3-MEM-PR-102-R0 --- MC Balance de Agua
C237N3-MEM-PR-103-R0 --- MC Dimensionamiento Equipos Principales
MECANICA
C237N3-DG-ME-101-R0 --- Procesamiento 100KTPM en PLC y PTR, Disp.General, 1 de 2
C237N3-DG-ME-102-R0 --- Procesamiento 100KTPM en PLC y PTR, Disp.General, 2 de 2
C237N3-LIS-ME-101-R0 --- Listado de Equipos Mecanicos
C237N3-MEM-ME-101-R0 --- Estimacion de Equipos Mecánicos
C237N3-PG-ME-101-R0 --- Procesamiento 100KTPM en PLC y PTR, Secciones, 1 de 2
C237N3-PG-ME-102-R0--- Procesamiento 100KTPM en PLC y PTR, Secciones, 2 de 2
PIPING
C237N3-CUB-PI-101-R0 --- Cubicación de cañerías
C237N3-MEM-PI-102-R0 --- Estimación de Bombas de Pulpa
CIVIL
C237N3-CUB-CE-101-R0 --- Cubicacion Obras Civiles
C237N3-CUB-CE-102-R0 --- Cubicacion Estructuras
C237N3-MEM-CE-101-R0 --- Criterios Generales para Estimacion de Cubicaciones
ELECTRICIDAD
C237N3-LIS-EL-101-R0 --- Listado de Equipos y Materiales Electricos
C237N3-MEM-EL-101-R0 --- Estimación de Demanda y Consumo Electrico
INSTRUMENTACION
C237N3-LIS-IN-101-R0 --- Listado de Equipos Instrumentación y Control
C237N3-PD-IN-101-R0 --- P&ID Molienda 100 ktpm
C237N3-PD-IN-102-R0 --- P&ID Tratamiento de Mineral en PLC 100 ktpm
C237N3-PD-IN-103-R0 --- P&ID Tratamiento Relave en PTR 100 ktpm
COSTOS
C237N3-MEM-CT-101-R0 --- Estimacion Costos Inversion
C237N3-MEM-CT-102-R0 --- Estimacion Costos Operacionales
C237N3-MEM-CT-103-R0 --- Evaluación Económica
Actualmente, Minera Florida Ltda. (MFL), propiedad de Yamana Gold, cuenta con dos
plantas en sus instalaciones de Alhué, las que están operando en forma unificada. Una
corresponde a la Planta de Lixiviación de Concentrados (PLC), con capacidad para tratar
74.500 tpm de mineral fresco de oro, plata y zinc. La segunda corresponde a la Planta de
Tratamiento de Relaves (PTR), que fue diseñada para el procesamiento mediante
cianuración por agitación de 100.000 tpm de relaves de flotación antiguos con contenido
de oro, plata y zinc. Actualmente esta planta PTR opera en forma unificada con la Planta
de Lixiviación de Concentrado. El aumento de capacidad de tratamiento que MFL está
considerando tratar 100.000 tpm de mineral fresco en las instalaciones de PLC.
Los documentos del área de Chancado consideran inicialmente en los entregables, una
capacidad de tratamiento de mineral de 144.000 tpm de alimentación a la planta de
chancado. En el informe final y balances de masas considera una capacidad de tratamiento
de la planta de chancado de 120.000 tpm.
En relación con los entregables del área húmeda, todos consideran una capacidad de
tratamiento de la planta unificada de 100.000 tpm de mineral fresca alimentado a la
molienda.
Alternativa N°1 Considera reemplazar el chancador primario en su mismo lugar por uno
adecuado para el tratamiento de 144 Ktpm. Los actuales chancadores secundarios y
terciarios se conservan y se proyecta una nueva nave de chancado secundario y terciario
para que en conjunto, alcanzar el procesamiento de 144 Ktpm.
ROM
100,0
90,0
80,0
% material pasante
70,0
60,0 P80: 215900 um
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
10000 100000 1000000
Tamaño particulas, um
.
Figura 5.1.1 Curva Granulométrica Alimentación Planta
Se observa que un 16% de la carga se encuentra bajo los 20 mm, lo que corresponde a
material con granulometría similar al producto del chancado secundario.
Los parámetros de diseño utilizados en la planta de chancado para las alternativas N°1 y
N°2 se adjuntan en la Tabla 5.1.1, tanto para la opción sugerida por el estudio y la requerida
por MFL para las condiciones de aumento de capacidad a 100 Ktpm.
Eficiencia Grizzly 12 12 12 %
CSS Chancador 100 100 100 mm
Primario
Producto Grizzly - 10 25 25 25 %
mm
Producto Chancador 10 10 10 %
Primario - 10 mm
Finos Alimentación 5 5 5 %
Chancador Primario -
10 mm
Tabla 5.1.2 Parámetros Operacionales área de Chancado Primario por Alternativas
Los parámetros de diseño utilizados en la planta de chancado terciario para las alternativas
N°1 y N°2, como la alternativa sugerida por el estudio se muestran en la Tabla 5.1.4.
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 13 de 18
Nota 2: Esto valores serán obtenidos de la simulación en función del nuevo P 80 del chancado
cuaternario 4 mm
Actualmente MFL está operando con dos sistemas de clasificación del mineral ROM que
llega desde las diferentes vetas, en un patio exclusiva para el remanejo del mineral,
operando las 24 horas al día. Esta actividad de remanejo tiene como resultado disminuir la
alimentación del mineral ROM a la unidad de chancado primario, esta operación unitaria
ya es parte integral del diagrama de flujo del proceso para el tratamiento de 100.000 tpm
de mineral fresco.
Lo anterior produce tres tipos de granulometría diferentes de mineral, que permite distribuir
el mineral a procesar al chancado primario un 40%, al chancador secundario un 50% y un
10% a la molienda, a continuación, se presenta la distribución en función de la
granulometría:
Colpas (> 635 mm), este material es reducido de tamaño en el área utilizando pica
roca. Material de gran tamaño denominado colpas, las cuales deben ser separadas
antes de alimentar el mineral a las estaciones de clasificación
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 14 de 18
Sobre tamaño < 635 mm y > 102 mm, este material es alimentado al chancador
primario después de ser clasificado en piso 4, corresponde a un 50% del mineral
alimentado a la planta.
Material intermedio < 110 mm y > 10 mm, este material es alimentado al chancador
secundario después de ser clasificado en piso 4 y representa un 40% del mineral
alimentado a la planta.
Material fino < 10 mm, este material es alimentado directamente a la etapa de molienda
después de ser clasificado en piso 4, representa un 10% del mineral alimentado a
planta.
Actualmente, Minera Florida Ltda. (MFL), cuenta con dos plantas en sus instalaciones de
Alhué, una corresponde a la Planta de Lixiviación de Concentrados (PLC), con capacidad
para tratar 74,5 Ktpm de mineral fresco de oro, plata y zinc, y una segunda que corresponde
a la Planta de Tratamiento de Relaves (PTR), diseñada para el procesamiento mediante
cianuración por agitación de 100 Ktpm de relaves de flotación antiguos con contenido de
oro, plata y zinc.
Minera Florida Ltda. (MFL) debido a que terminó el procesamiento de los relaves
existentes, requiere aumentar la capacidad de tratamiento de mineral fresco de 74,5 Ktpm
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 15 de 18
Molienda
Flotación Colectiva
Lixiviación de Concentrado
Filtrado de ripios lixiviados
Flotación de Zn
Electrowinning y Fundición.
Preclasificación y Molienda
Lixiviación de Relaves y CIP
Elución y Regeneración
Detoxificación
Relave en Pasta.
Opción N°1 Molienda PLC y PTR, producto P80-120 µm sin ampliación PLC-PTR.
Opción N°2 Molienda PLC y PTR, producto P80-120 µm con ampliación PLC-PTR.
Opción N°3 Molienda PLC P80 180 µm y remolienda de relaves en PTR (Capacidad
posible de alcanzar 86.850 tpm).
Opción N°4 Molienda de 70 Ktpm en PLC P80-120 µm más molienda de 30 Ktpm en
PTR y lixiviación directa junto con los relaves PLC.
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 16 de 18
MFL estipuló una serie de parámetros que tiene que cumplir la alternativa seleccionada,
entre los que se destacan los siguientes:
El tratamiento debe ser 100 Ktpm, por lo tanto, la Opción N°3 debe tener una
alimentación entre 4 y 5 mm a los molinos para que estos entreguen un producto F 80
120 micrones.
El molino de la PTR se debe utilizar como molino de remolienda entregando un P80,
para alimentar la etapa de lixiviación de relaves, del orden de 80 micrones.
La recuperación en la lixiviación de ripios a partir de relaves de flotación de zinc es
cero.
La lixiviación de concentrado para la Opción N°2 y 4 debe ser 96%
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 17 de 18
A partir de los nuevos criterios de diseño indicados por MFL, Optimiza recomendó y adapto
la operación de la Alternativa N°3 con un nivel de procesamiento de 100 Ktpm
considerando una alimentación a molino más fina (de 4 a 5 mm) y que el 100% de la
molienda se desarrolla en la PLC, entregando un producto P80 120 micrones. El molino de
la PTR recomendó ser utilizado como remolienda de los relaves de la PLC, asegurando de
esta forma la recuperación en la lixiviación de relaves.
Lo anterior lo respaldo con el cálculo de potencia de los molinos de acuerdo con el modelo
de Bond. Los resultados se indican en la Tabla 6.2.1 y Tabla 6.2.2 adjuntas.
Potencia Potencia
Diámetro Diámetro % Consumo de
Molino Instalada Consumida
(pie) (m) Potencia
(kW) (kW)
2 8 2,44 400 360 90
3 12 3,66 980 921 94
4 12 3,66 980 921 94
Potencia Consumida Total (kW) 2.202
Las mejoras que deben ser realizadas a las operaciones unitarias siguientes a la PLC están
asociadas a:
La flotación de Zinc se realizará en celdas de flotación de la PTR existentes, las cuales
requieren overhaul. La planta continuará siendo utilizada en PLC.
Rev. 0
"Ingeniería Detalle Ampliación Planta a 100 KTPM"
XXX-X01/X01 Fecha 08-Oct-2020
Documento: E-MFL-0120P-IF-PR-001 Validación de la Ingeniería Básica
Página 18 de 18
En general los costos de los equipos, caldererías y overhaul a equipos existentes, fueron
estimados en función de la base de datos de la empresa Optimiza, por lo cual ellos estiman
que presentan una desviación de -20 a +25%. Estos valores se deben revisar y sustentar
con cotizaciones a firme en esta etapa del estudio.
8. CONCLUSIONES
Para ambas solicitudes del cliente se debe considerar lo siguiente “En los equipos de
filtrado se deberá chequear la capacidad de filtración que tienen actualmente,
considerando la permeabilidad de las telas, esto debido a que se reducirá el tamaño de
chancado, siendo probable que se tenga una banda granulométrica de finos inferior a
la que se procesa hoy en las corrientes que van a filtrado produciendo una obstrucción
prematura de las telas”. Se solicita la información de utilización de ambos sistemas para
realizar una recomendación.