Diseño de Una Estrategia de Optimizacion para El Sistema de Dosificacion de Cloro Final2
Diseño de Una Estrategia de Optimizacion para El Sistema de Dosificacion de Cloro Final2
Diseño de Una Estrategia de Optimizacion para El Sistema de Dosificacion de Cloro Final2
la PTAP Tibitoc.
11292128578
Bogotá, Colombia
2023
Diseño de una estrategia de optimización del sistema de dosificación de cloro en la PTAP
Tibitoc.
Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Director (a):
Línea de Investigación:
Industrial.
Bogotá, Colombia
2023
1
NOTA DE ACEPTACIÓN
Firma Jurado
Firma Jurado
2
(Dedicatoria)
- Bhagavad Gita
3
Agradecimientos
Gracias a todo el grupo de ingenieros: El ingeniero Carlos Alberto Rincón Peña, jefe
de la planta Tibitoc, Ingeniero Tulio Alberto Sánchez, Ingeniero William Moreno
Rodríguez, Ingeniero Marcelo Bernardo Cáceres, expresó mi agradecimiento por el apoyo
técnico en este difícil trayecto.
Finalmente agradezco a todos los profesores y personas que han sido de ayuda en mi
formación como profesional.
4
Contenido
Pág.
Agradecimientos...................................................................................................................3
1. Preliminares ................................................................................................................11
1.6 Justificación.......................................................................................................... 28
2.1 Necesidad de la cloración (decreto 1575 - resolución 2115 del año 2007).......... 28
de perturbación .............................................................................................................50
3. Metodología .................................................................................................................52
4. Resultados ...................................................................................................................57
4.1.3 Cloradores..........................................................................................................64
5. Conclusiones ..............................................................................................................104
6. Anexo .........................................................................................................................106
Lista de Figuras
Pág.
Figura 1 Índice de riesgo de calidad del agua potable en Bogotá durante el año 2021 ..... 16
inadecuados ......................................................................................................................... 63
Figura 32 Respuesta modelos ganancias ajustadas con escalón de 0,4 ppm ..................... 85
Lista de tablas
Pág.
Tabla 11 Parámetros para sintonización con Lambda para PID ideal ............................... 90
Concentración de ppm -
cloro
𝑚𝑔
𝑙 -
Caudal m3 Q
s
m3
Q
dia
Flujo másico kg 𝑄̇
dia
Tiempo Horas hora
Minutos minuto
Segundos segundo
Temperatura Grado °C
Celsius
1. Preliminares
1.1 Resumen
como uno de sus objetivos dentro del plan general estratégico, la eficiencia operacional,
entendida dentro de tres (3) principales estrategias, de las cuales cada una se centra en la
adecuada prestación del servicio, para ello se especifican indicadores estratégicos tales
como: Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA), continuidad de acueducto (ICON),
beneficio social del mínimo vital, cobertura de acueducto y alcantarillado pluvial, entre
otros.
estrategia de control que complemente el sistema automático con el que actualmente cuenta
la planta.
Los factores evaluados mediante matrices de diagnóstico sirven como insumo para
orden más tiempo muerto (FOPDT), sintonización del control comprobando mediante los
controlador PI a una estrategia en cascada con el controlador existente para los equipos de
del modelo sobre los autómatas con los que cuenta la planta actualmente, asimismo, se han
presentado dos (2) nuevos diseños de la interfaz de usuario con las que se encuentra
1.2 Abstract
The Bogotá Aqueduct and Sewerage Company (EAAB-ESP) considers as one of its
objectives within the general strategic plan, operational efficiency, understood within 3 main
strategies, each of which focuses on the adequate provision of the service. There are strategic
indicators such as water quality risk index (IRCA), aqueduct continuity (ICON), social
benefit of the minimum vital, aqueduct and storm sewer coverage. The objective of this
project will be to impact the ICON strategic indicator to a greater or lesser extent, through
13
compliance with the standards required for drinking water supply, specifically in the water
For this intention, it was decided to intervene in the unitary disinfection process within
the Tibitoc PTAP, this allows guaranteed compliance with quality standards through the use
of gaseous chlorine, the object of study being the design of a control strategy that
complements the automatic system that the plant currently has, for this, factors such as state
of the instrumentation and equipment involved in the process are evaluated, with the aim of
The factors evaluated through diagnostic matrices serve as input for the design of the
control strategy for the chlorine dosage, which was simulated in the MATLAB software,
contemplating the identification stages of a first order system plus dead time (FOP DT). ,
control tuning by checking the Lambda tuning and Cohen-Coon methods, which allowed
the integration of a PID controller to a cascade strategy with the existing controller for the
the model on the programming in the automata that the plant currently has, in addition, it is
reflected in two new designs (2) of the user interfaces with which account the supervisory
system (SCADA).
14
1.3 Introducción
considerado el consumo de agua como un bien público desde tiempos remotos, por lo que
Así mismo, se conoce que la antigua civilización Maya contaba con un sistema
subterráneo que simulaba tuberías, diseñadas en piedra y el cual se cree que se utilizaba para
implementación del sistema capitalista, las fuentes hídricas se han visto impactas por la
considerable cantidad de desechos que son integrados día a día a estas, representando un
distintos métodos de desinfección, con la finalidad de obtener agua potable para el consumo
humano. Uno de los métodos más extendidos a nivel mundial es la cloración la cual empezó
a inicios del siglo XX en Gran Bretaña, donde los brotes por tifoidea lograron ser reducidos
Lo anterior ocasionó que el uso del cloro para la desinfección de agua potable se
del 70% a nivel nacional, en las zonas urbanas donde el servicio es brindado por cerca de
25 operadores con un valor aproximado del índice de riesgo de calidad de agua (IRCA) del
14%, en contraste con el 50% (Findeter., 2021), calculado para las zonas rurales este último
agua potable en la ciudad y once (11) municipios aledaños. En relación con los datos
alcantarillado, se conoce que en promedio para el año 2020 esta cifra rondó un 99,77% y
Figura 1
Índice de riesgo de calidad del agua potable en Bogotá durante el año 2021
Se enfatiza que los índices obtenidos en la figura 1, son el resultado de una ardua
labor dentro de cada uno de los procesos de captación, tratamiento, conducción y suministro
por parte de la EAAB-ESP, los cuales son llevados a cabo con una infraestructura propia,
que cuenta con 5 plantas de tratamiento de agua potable: Tibitoc, Wiesner, Dorado, Laguna,
redes menores, además de todas las estructuras empresariales necesarias para garantizar a la
Tomando como referencia el decreto 1575 del año 2007 y resolución 2115 del mismo
año, por medio del cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del
Tabla 1
sus subyacentes como lo son la presencia de Coliformes y Escherichia Coli (E. Coli), se
evidencia que, dentro de una planta de tratamiento convencional, los principales subsistemas
y los de mayor criticidad serán los orientados a la desinfección del bien hídrico, es por tal
abastecer parte del norte y occidente de Bogotá, así como los municipios de Tocancipá,
La planta dispone del proceso de captación de agua del río Bogotá y del río Teusaca,
a través de bocatomas denominadas Norte y Sur, asimismo, se cuenta con dos (2) sistemas
de bombeo de agua cruda los cuales permiten elevar el agua hasta 90 metros hacia el inicio
del proceso de tratamiento, el cual se lleva a cabo mediante un método convencional con
Figura 2
en línea específica y un sistema de control automático, con el fin de garantizar la calidad del
este último tiene como objetivo asegurar la calidad del agua filtrada de conformidad con los
parámetros normativos exigidos por los entes de control (CRA y Secretaria Distrital de
Salud), garantizando la calidad del producto entregado a los usuarios finales. Los sistemas
que conforman el proceso de tratamiento, han sido actualizados de acuerdo con las
necesidades y cambios en el agua de entrada a la planta, estos están conformados por los
siguientes subsistemas:
el fin de disminuir la carga orgánica, y/o para pos-tratamiento con el fin de la desinfección
final del agua, donde este último será el objeto de estudio compuesto por:
cloradores B-3000).
C. Un (1) PLC marca Schneider referencia M340 a través del cual pueden obtener
consigna asignado a cada unidad de dosificación, este valor es determinado por el operador
de la planta en condiciones específicas, no dinámicas con los eventos relevantes del proceso.
del proceso, que en la mayoría de circunstancias no pueden ser totalmente controladas por
los cloradores respecto a una consigna de dosis, impartida en modo remoto por el operador
desde el sistema SCADA, esta consigna se compara con el valor del flujo suministrado por
Figura 3
Fuente Propia
El control descrito en la figura 3 funciona exclusivamente para dos (2) de los cuatro
(4) cloradores, donde el PID ajusta la posición del servomotor que contiene el clorador para
envía un comando que el PLC evalúa, lo que permite el control sobre los cloradores. La
sensores de calidad del agua (pH, turbiedad y cloro libre) a la salida de la planta.
23
Figura 4
controladores PID, PI, P y PI con predictor Smith utilizando métodos de sintonización como:
Los modelos obtenidos fueron simulados para ser evaluados, a partir de un conjunto
de datos que contempla posibles escenarios, todo lo anterior sobre la herramienta Simulink
de MATLAB, posteriormente cada uno fue evaluado en una matriz de selección que
1.4 Antecedentes
artículos, los cuales permitan validar toda aquella experiencia en campo, respecto a los
cloro y los núcleos de la ingeniería de control, donde se busca validar que tipos de estrategias
han sido implementadas en otras plantas, teniendo en cuenta los siguientes trabajos previos:
Francisco Wiesner, la cual maneja un caudal de hasta 16 m3/s (Castro Araoz, 2002).
25
principalmente en el eje químico, donde se especifica los tipos de reacciones que el cloro
puede presentar al entrar en contacto con el agua, relacionando las mismas con variables
enmarcan las curvas características de variables como nitrógeno amoniacal en la curva del
matemático entre las variables a controlar y las posibles variables químicas que
El principal aporte del trabajo, se centra en el eje de automatización, dado que en este
controlador PID, donde se evidencia el cálculo de las acciones requeridas en función de una
diferencia del trabajo para el acueducto de Paiján, en la PTAP Tibitoc ya existen lazos
arquitectura de hardware y software requerido para la implementación, por lo que este será
uno de los principales componentes a trabajar durante los diseños que se proponen en el
automatización para la planta de tratamiento de agua del acueducto del municipio de Lloró
de operación es de tipo ON/OFF sobre los equipos en dicha planta, esta característica difiere
con los equipos manejados en el presente proyecto, sin embargo, se considera como buena
práctica a tener en cuenta dentro del diseño de la programación en los PLC’s la utilización
objetivo principal del trabajo es implementar un sistema automático de control de una planta
uno de los anteriores métodos implicarán una tecnología distinta para la medición de
parámetros de calidad de agua en línea, estos serán incluidos dentro del análisis de
1.5 Objetivos
Diseñar una estrategia de control que complemente el sistema automático actual con
el que cuenta la PTAP Tibitoc para efectuar la desinfección, mediante la utilización de cloro
gaseoso.
mejora en el proceso.
actual.
dosificación de cloro.
28
1.6 Justificación
de microorganismos en la red hidráulica que puedan afectar la salud pública de los usuarios
control en función de las variables necesarias del proceso, garantizando en todo momento el
cumplimiento de los estándares para agua potable suministrada por la PTAP Tibitoc.
consecuencia del adecuado grado de respuesta que tiene un sistema en lazo cerrado, respecto
2. Marco Teórico
2.1 Necesidad de la cloración (decreto 1575 - resolución 2115 del año 2007).
Según la legislación colombiana en el decreto 1575 de 2007, que tiene como objetivo
establecer un sistema para la protección y control de la calidad del agua se define que: El
agua potable es toda aquella que debe cumplir con las características físicas, químicas y
29
momento donde entra la importancia de las plantas de tratamiento de agua potable, las cuales
necesarias para el sistema de control de calidad del agua; En la tabla 1 se especifican las
IRCA será cero (0) cuando se cumplan todos los parámetros correspondientes.
Es de constatar que los parámetros que cuentan con un mayor puntaje de riesgo son:
cloro libre residual, E. Coli y Coliformes Totales. Siendo estos uno de los principales
indicadores de potabilidad del agua, dado que si se dichos parámetros se encontraran fuera
del rango normativo ocasionaría que el líquido en cuestión no pueda ser consumido por el
plásticos hasta desechos fecales, ello a raíz de una deficiencia en el cloro libre residual.
30
En general, es conocido que las bacterias del tipo coliformes, especialmente la E. Coli,
representan un alto peligro para la salud debido a las infecciones intestinales que causa dicha
bacteria, lo cual puede provocar la muerte si no se trata a tiempo, esta es eliminada gracias
Existen tres principios fundamentales que pueden ser utilizados para generar la
desinfección del agua, estos son: agentes físicos, agentes químicos y mediante la acción de
luz-radiación, cada uno de los diferentes principios tiene distintos métodos o compuestos,
en los cuales se pretende que cumplan una serie de características clave para considerarse
caracteriza por estar disponible en grandes cantidades, ser de precios razonables, ser tóxico
para los microorganismos y no tóxico en bajas cantidades para los seres humanos y animales,
Los agentes químicos que suelen ser utilizados tienen compuestos como: Cloro (con
sus distintas especies), bromo, yodo, ozono, compuestos fenólicos, alcoholes, compuestos
de amonio cuaternario, hidroperóxido, ácidos y entre otros. Donde el oxidante más común
31
es el cloro por su alto poder de remoción de entre un 98% - 99.99%, sin embargo, el ozono
Los agentes físicos se centran en los procesos como la radiación UV o luz solar,
además del uso de la temperatura, la cual al ser elevada permite retirar todos los compuestos
Los agentes por radiación suelen utilizar las ondas electromagnéticas, acústicas y
rayos gamma que pueden ser emitidos por radio isopos como el cobalto-60, pese a ser
de los desinfectantes, estos se centran en los efectos sobre los microorganismos y son: Daños
en la pared celular que alteren la permeabilidad de esta, alteración del protoplasma y del
cuanto mayor sea el tiempo que el agua esté en contacto con el producto oxidante, mayor
32
será su eficiencia para eliminar los compuestos patógenos. A inicios del siglo XIX Harric
𝑑𝑁
= −𝑘𝑁 (1)
𝑑𝑡
tiempo.
𝑁𝑡
= 𝑒 −𝑘𝑡 (2)
𝑁0
𝑡1 𝐸𝑎 (𝑡2 − 𝑡1 )
ln = (3)
𝑡2 𝑅𝑇1 𝑇2
Donde 𝐸𝑎 es la energía de activación la cual depende del pH del agua y puede tener
un rango aproximado entre 8,2 cal/mol para un pH neutro hasta 20 cal/mol para un pH de
9,5 (Metcalf & Eddy, 2003). R constante de un gas y t1 – t2 los tiempos de porcentaje de
Durante el proceso de reacción del cloro en forma gaseosa con el agua, se generan
cloro, sin embargo, es de suma importancia lograr una mayor generación del ácido
condiciones del agua como la temperatura, que para este caso particular suele ser constante
función del pH, donde es viable hallar una correlación del grado de eficiencia del cloro en
Figura 5
Porcentaje de especies HOCl y OCl-
cloro debe ser ligeramente ácido para garantizar una mayor remoción de los patógenos en el
agua.
35
Cabe señalar que el cloro al ser un oxidante fuerte, reacciona con compuestos como:
compuestos amoniacales, hierro, manganeso, azufre, materia orgánica y entre otros. Por
consiguiente, se requiere alcanzar una dosis adecuada en la cual se genere el suficiente cloro
libre que garantice que todos los anteriores compuestos fueron oxidados, por tanto, es
Figura 6
Como se muestra en la figura 6, el cloro libre se genera a partir de las reacciones entre
los diferentes compuestos del agua, en este proceso se generan las llamadas cloraminas o
NH2Cl, las cuales son un subproducto que busca ser reducido o presentarse en mínimas
36
cantidades, ya que existen diferentes estudios que indican que puede ser nocivo para la salud,
por ello la importancia de no superar los valores de cloro libre establecidos en la normativa.
de las personas trajo consigo a mediados del siglo XX el concepto de automatización, el cual
busca reducir en la mayor medida de lo posible la intervención humana sobre procesos que
son altamente demandantes, de ahí que, se desplegaran una serie de profesiones enfocadas
en primera instancia a mantener dichas máquinas y en segundo lugar a crear y mantener los
Por lo tanto, con el paso del tiempo los equipos máquinas y sensores que componían
los procesos se fueron tecnificando y cada vez brindaban mayor información acerca de su
estado, es por ello que toda la información obtenida de dichos equipos debía ser
proceso.
De lo anterior surgen dos necesidades principales, poder ver el proceso en una visual
Figura 7
Pirámide de automatización.
solamente un software para supervisión, sino todo el conjunto de elementos necesarios para
describirse mediante modelos de primer orden más tiempo muerto, aunque en su estado
natural sean modelos de un orden elevado (superior a un tercer orden) (Astrom, 1995).
Debe tenerse en cuenta que mientras el orden del sistema aumenta se incrementa la
inercia del mismo, por lo tanto, es preciso considerar el tiempo de retardo total del sistema
el cual se define como la suma de los retardos puros reales del proceso como: el retardo
comunicación, entre otros. La expresión matemática que describe el anterior concepto es:
𝑒 −𝜃𝑝𝑠 𝐾
𝐺(𝑠) = (6)
1 + 𝜏𝑝 𝑠
industrial, dado que casi todos los procesos pueden ser representados por dicha ecuación,
primer orden
Dentro del análisis de sistemas de control es posible caracterizar los modelos en dos
grandes categorías que permiten definir las distintas estrategias para el diseño del
39
mientras que la segunda expresa las variaciones que tiene desde un punto inicial cero, hasta
el punto de estabilización.
Esto es lo que permite definir el diseño de un control con realimentación, el cual tiene como
control:
Exactitud. Definido como cierto valor de referencia al cual se desea que el sistema
controlado llegue, el grado de exactitud del sistema para este proyecto deberá ser menor o
sistema tarda en llegar del 10% al 90% del valor en estado estacionario, para este proyecto
se buscará un tiempo de crecimiento que oscile entre 90 y a 6000 segundos, incluyendo los
alcanzado y el valor de estado estacionario, la cual se pretende que no sobrepase el 10% del
ubicada alrededor del valor de estado estacionario, la cual para este caso será del 2%.
en el tiempo.
(dependiendo del autor), donde al analizar el sistema en lazo cerrado es posible definir que
de acuerdo con la magnitud de la ganancia P, los polos del sistema pueden encontrarse en el
eje real generando una respuesta amortiguada, por otra parte, se puede tener una respuesta
sub amortiguada generando que los polos sean complejos conjugados con parte real
𝑃(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒 + 𝑏 (7)
41
dependiendo de si este se realizara mediante una acción directa PV-SP, (valor de proceso
menos el setpoint o consigna) o para el caso de ser una acción inversa como SP-PV por
último el valor b o bias es la salida del controlador cuando la variable proceso es igual al
setpoint, que puede ser conocida como un estado de equilibrio del proceso (Ogatha, 1998).
muestra en la figura 8.
Figura 8
Gracias al teorema de valor final, es posible definir el valor de estado estable (𝑒𝑠𝑠) en
1
𝑒𝑠𝑠 = lim (8)
𝑠→0 𝑒 −𝜃𝑝𝑠 𝐾
1 + 𝐾𝑝 ∗
1 + 𝜏𝑝 𝑠
imposible que este llegue a anularlo generando un efecto contrario en el sobre impulso de la
habitual adicionar una constante integral, la cual busca añadir un polo y un cero, aumentando
el grado de la ecuación a una de segundo orden, que si bien anula el error de estado estable
ecuación 9:
𝑡
𝐼(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 (9)
0
describe en la figura 9.
Figura 9
generando una acción de control que terminará por anular el error, ello gracias al término Ki
el cual se denomina Ganancia integral o Acción de reset, dado que su función es “resetear”
el proceso llevándolo al valor impuesto por la referencia aun a pesar de las perturbaciones
(Ogatha, 1998).
𝑈(𝑠) 𝐾𝑖
𝐺𝑝𝑖(𝑠) = = 𝐾𝑝 (1 + ) (10)
𝐸(𝑠) 𝑠
inverso se denomina constante de tiempo integral, definida como el intervalo que debe
1
𝑇𝑖(𝑠) = (11)
𝐾𝑖
cambia por unidad de tiempo, siendo una tasa de cambio, esta puede ser descrita con la
siguiente ecuación:
𝑑𝑒
𝐷(𝑡) = 𝐾𝑑 ∗ 𝑒 (12)
𝑑𝑡
44
en la figura 10.
Figura 10
que se va a controlar. Los diseños asignan los valores predeterminados para los términos
Kp, 𝐾𝑖 y 𝐾𝑑., sin embargo, si estos valores no pueden proporcionar el rendimiento deseado,
Figura 11
https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/control-pid-por-asignacion-
de-polos/
1
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝(1 + + 𝑇𝑑 𝑠) (13)
𝑇𝑖 𝑠
Figura 12
Configuración PID en serie
https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/control-pid-por-asignacion-
de-polos/
1 + 𝑇𝑖 𝑠
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 + (𝑇𝑑 𝑠 + 1) (14)
𝑇𝑖 𝑠
46
Figura 13
Configuración PID en paralelo
https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/control-pid-por-asignacion-
de-polos/
𝐾𝑖
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 + + 𝐾𝑑 𝑠 (15)
𝑠
Matlab
una vez que el sistema está funcionando, es posible sintonizar el controlador, en este método,
primero se debe aumentar el término proporcionalmente (𝐾𝑝) hasta que el sistema alcance
un comportamiento oscilante. Una vez que haya oscilaciones, se ajuste el parámetro 𝐾𝑖 para
que se detengan y finalmente se ajusta el parámetro 𝐾𝑑 para obtener una respuesta rápida
(Astrom, 1995).
oscilación amortiguada. Los procedimientos para ambos métodos son los mismos pero el
son cero, para el cálculo de los anteriores se suelen utilizar una serie de ecuaciones, que
Coon con tiempo muerto, es una técnica para ajustar los parámetros del controlador
proporcional integral (PI) o proporcional integral derivativo (PID) en sistemas con tiempo
se utiliza en sistemas sin tiempo muerto (Ogatha, 1998), a continuación, se presentan los
pasos para sintonizar un controlador PI o PID con el método de Cohen-Coon más tiempo
muerto:
48
del proceso.
2. Calcular el tiempo muerto (𝜃𝑝 ) del proceso a partir del tiempo que tarda la variable
3. Calcular la constante de tiempo (𝜏𝑝 ) del proceso a partir del tiempo que tarda la
variable de proceso en alcanzar el 63.2% de su valor final después del tiempo muerto.
4. Calcular el valor de la ganancia estática (𝐾𝑝) del proceso a partir de la relación entre
proceso.
5. Calcular los valores de los parámetros del controlador PI o PID utilizando las
tiempo debe demorar la variable de proceso para completar un cambio de punto de consigna
sin oscilaciones, permitiendo la cancelación del polo cero, generando una respuesta estable
Al igual que el método de Cohen-Coon, se cuenta con una serie de ecuaciones que
controlar una variable de proceso, el lazo de control principal denominado maestro controla
denominado esclavo controla una variable relacionada que afecta a la variable de proceso
(Astrom, 1995).
relaciona con la velocidad de acción del control secundario el cual debe ser mayor a la del
Figura 14
Sistema de control en cascada
perturbación
siendo eficaz para procesos con largos períodos de tiempo muerto; se dispone de un bucle
interno con un controlador principal que se puede diseñar de forma sencilla, sin tener en
cuenta el tiempo muerto, lo que permite corregir los efectos de la perturbación a través del
Figura 15
Sistema de control con predictor Smith más filtro
𝐶̂ (𝑠)
𝐶𝑒𝑞(𝑆) = (16)
1 + 𝐶̂ (𝑠)𝑃𝑛 (𝑠)
Donde 𝐶̂ (𝑠) es el controlador en función del modelo sin tiempo muerto, y 𝑃𝑛 (𝑠) será
en lazo cerrado considerando la planta como 𝐺(𝑠), como se observa en la ecuación 17:
𝐶(𝑠)𝐺(𝑠)
𝐶𝑒𝑞(𝑆) = 𝑒 −𝜃𝑃 𝑠 (17)
1 + 𝐶(𝑠)𝐺𝑛 (𝑠)
El predictor Smith permite utilizar un filtro de primer orden, el cual tiene la ecuación
18:
𝛽𝑠 + 1
𝑓(𝑠) = (18)
𝜑𝑠 + 1
𝜑𝑠 𝜏𝐶 −𝜃𝑃
𝛽 = [1 − (1 − ) (1 − ) 𝑒 𝜏𝑃 ] ∗ 𝜏𝑃 (19)
𝜏𝑃 𝜏𝑃
industriales, este trabajo fue realizado por 7 multinacionales donde se busca definir la
permita realizar la medición de las magnitudes a controlar, en ese sentido la norma ANSI-
acuerdo con sus características inherentes, sistemas y funciones, donde su finalidad es poder
diseñar esquemas que correlacionen los diagramas de control con los esquemas eléctricos
(ISA, 2009). El estándar, ANSI-ISA 5.1 buscan indicar todos los niveles en los cuales el
estándar debe ser aplicado, toda interfaz debe contemplar los siguientes elementos: la
3. Metodología
Para el desarrollo del proyecto se optó por la metodología Scrum, la cual busca la
enmarcadas dentro de cada Sprint de forma ágil, se observa el flujo de trabajo en la figura
16.
De conformidad con el cronograma del proyecto, los Sprint con sus actividades
correspondientes son:
cloro, planteando las posibilidades de mejora dentro de los equipos inherentes al sistema.
la normativa actual.
Sprint 3: Plantear el diseño de los despliegues de las pantallas HMI del sistema
Figura 16
Metodología del desarrollo del proyecto
54
SCADA
F. Diseño de dos interfaces de usuario del sistema SCADA bajo la normativa ISA.101.1
Se realizó el diagnóstico del sistema para la dosificación de cloro, dentro de cada una
se determina que el estado es inadecuado para todos los parámetros que no cumplen su
extrae aquella información de proceso necesaria que cumpla la función de insumo para
configuración del sistema, cambios en el diseño de estructuras del proceso, entre otros.
Dentro de una estructura en control cascada, donde el trabajo se centra en obtener el control
debería tener la estrategia dentro del PLC considerando los escenarios de acuerdo con el
periodo de tiempo determinado, se siguió el diagrama de flujo de la figura 17, para lograr
Figura 17
Diagrama de flujo para identificación del sistema
sintonización del control, teniendo en cuenta las siguientes salvedades para la selección del
método Cohen-Con.
57
Tabla 2
Velocidad Robustez
Autorregulado
velocidad. Debido a que se cuenta con un tiempo muerto superior a cuatro veces la constante
Se planteo el diseño de dos (2) despliegues del sistema de dosificación sobre el sistema
4. Resultados
Figura 18.
58
Figura 18
sistema de bombas de inyección debido a que, si bien interviene en el proceso, este fue
kg que contienen un 9% de cloro líquido, el restante se utiliza como medio para la expansión
del gas, mediante básculas mecánicas, se contabiliza el cloro consumido para el tratamiento
del agua.
En total existen disponibles cuatro (4) básculas, cada una con capacidad para cuatro
(4) contenedores, la cantidad y tiempo necesario de operación de cada báscula se rige por:
el caudal de agua a tratar, la dosis requerida según la calidad del agua y la norma vigente,
contenedores de cloro, para aquellos componentes que cuentan con un estado inadecuado,
producto suministrado por el proveedor, debido al alto deterioro sus múltiples componentes,
Figura 19
Zona de Cloro
60
Figura 20
Básculas de cloro.
Figura 21
Adicionalmente es de considerar que las básculas llevan una vida de servicio de más
calibración de las mismas, generando una alta incertidumbre en las medidas, por otra parte,
Por tal motivo, se sugiere el cambio a un sistema de pesaje electrónico con un mayor
la llegada del producto, independiente del valor que el proveedor indique, se debe asegurar
que cada contenedor tiene la cantidad de producto indicada por el contrato de suministro.
básculas de acuerdo con los manuales especificados para cada equipo, con el objetivo de
que las acciones de mantenimiento sean llevadas a cabo de la misma manera, sin importar
el cambio de personal, así mismo se sugiere que se defina un formato de hoja de vida de los
equipos, debido a que la información que se consigna a hoy en día en el aplicativo SAP es
básculas, respecto al sistema de parada de emergencia remota, debido a que hoy en día el
62
cierre de las válvulas motorizadas solo puede ser realizado desde el sitio, lo cual puede
4.1.2 Evaporadores
Se cuenta con tres (3) evaporadores de la marca Wallace & Tiernan, referencia 50-
200, los equipos son analizados de acuerdo con los criterios de operación, instrumentación,
componentes que cuentan con un estado inadecuado, se realizan las siguientes observaciones
proceso.
servicio, debido a daño en bomba de recirculación por falta de repuestos, adicionalmente los
de 150-250 mA.
63
Figura 22
Figura 23
B. Se recomienda adicionar los formatos de hoja de vida de los equipos, debido a que
mismos.
4.1.3 Cloradores
dosificador y luego al inyector, son 4 cloradores de la marca Wallace & Tiernan, los cuales
suministran un caudal máximo de 4500 kg/día cada uno, son controlados de forma
automática gracias a dos sensores de flujo tipo Vórtex, los equipos son analizados de acuerdo
para aquellos componentes que cuentan con un estado inadecuado, se realizan las siguientes
65
directamente el proceso:
que solo dos de ellos permiten dicha operación, esto ocasiona que la trazabilidad de la
individual, además de que impide generar una estrategia de control integral para el sistema.
Figura 24
Cloradores mitad en automático- fugas en empaques de Venturi clorador 1.
sistema.
permita identificar las causas de las fallas, síntomas y soluciones de acuerdo con la
equipos de cloración, estos viajan por tubería PVC de 8”, cuentan con una bifurcación como
Figura 25
menos de un metro de distancia del punto de dosificación de cloro, lo cual sugiere un bajo
Este hecho se debe al principio de la cloración, el cual indica en primer lugar que el
eficiencia.
proceso se encuentra por debajo del 70%, debido a la elevación del pH provocada por la cal,
por tal motivo se decide presentar, una opción para la modificación del punto de dosificación
de cal, a fin de generar una mejora en la eficiencia de la aplicación del cloro, teniendo en
cuenta los siguientes datos del tanque con operación máxima y mínima de la planta:
Tabla 3
Nota: Se debe tener en cuenta que son dos canales en la segunda sección, el cálculo se
Es preciso aclarar que la planta se considera primer punto de verificación por parte
de entes de control, ya que cuenta con consumidores internos, por lo tanto, los parámetros
de calidad deben garantizarse a aproximadamente 200 m de distancia por las tuberías de 72”
y 60”, desde el tanque hasta el primer punto de verificación, teniendo en cuenta lo anterior
es posible medir un cloro residual de más de 0,5 mg/l. dado que el hidróxido de cal genera
desinfectante.
disminución de la eficiencia de generación del porcentaje de especies HOCl, las cuales son
un 60% más eficientes para la desinfección en los rangos de pH del proceso respecto al OCl.
De acuerdo con los cálculos del tiempo de contacto que tendría el cloro en la tabla
reubicación del punto de aplicación de cal en el proceso sobre la segunda mitad del recorrido
a 175 m aproximadamente del punto actual, dando como resultado un tiempo de contacto de
traslado dado que, al permitir un acceso desde la parte superior del tanque a la parte inferior,
Figura 26
La redistribución de los puntos de cal a los dos canales posteriores del tanque
que tendría el cambio se realizó, un (1) experimento junto al personal del laboratorio el cual
cloro, la dosis de aplicación de cal equivale a 1/10 respecto a la dosis real, con una eficiencia
cloro, se cuenta con la medición de cloro libre, pH y turbiedad, por otra parte, justo antes
del punto de muestra de salida de la planta se cuenta con instrumentación de calidad de agua
que mide los parámetros de cloro libre, pH y turbiedad. Se ha demostrado que la temperatura
del agua puede variar entre 16 y 18 °C en función de los datos históricos del laboratorio.
Por otro lado, los equipos son analizados bajo los siguientes criterios: tecnología,
componentes que cuentan con un estado inadecuado, se realizan las siguientes observaciones
proceso:
repuestos cada tres (3) meses con base en el manual de fabricante, acorde con los cambios
realizados de consumibles del último año (ver tabla 5) se puede observar que no se realizan
Por tal motivo optar por una tecnología de electrodo desnudo para medición de cloro,
métodos colorimétricos, que a pesar del uso de reactivos, pueden ser configurados para
puede ser uno de electrodo desnudo o continuar con la tecnología de amperométricos con
consistentes, con la medida de los aforos de las bombas, por lo cual se presume que los
73
sensores Venturi presentan un alto error, el cual debe ser corregido a través de un diagnóstico
conductos de entrada del sensor, por ende, se recomienda validar estado del equipo.
un aforo volumétrico de los filtros con el objetivo de realizar los ajustes pertinentes a los
sensores o en cuyo defecto que estos excedan el error permitido por ficha técnica, plantear
tomando los valores de caudal en una hora puntual, también se pueden observar los errores
de medición de caudal de los diferentes equipos en la planta en relación con los caudales
Tabla 6
Comparación de caudales
posible saber que las variables a considerar dentro del proceso de automatización
Tabla 7
Entrada Detalle
de mayor confiabilidad de datos se encuentra a partir del 26-06-2022, por lo que se toma el
intervalo comprendido entre el 21 junio al 21 de julio del 2022, para la medición de cloro a
la salida de la planta en ppm y caudal de los cloradores atreves de los caudalímetros tipo
Figura 27
Nota: Datos extraídos del SCADA del mes de julio del año 2022. Fuente propia
76
los primeros 15 días del mes de julio, por tal motivo se comenzó analizando dicho intervalo,
donde se tuvo en cuenta que la dosis de cloro para desinfección es el valor más alto entre
los datos de los sensores tipo Vórtex, dicha dosis se ajusta a concentración a partir del caudal
sensores tipo Venturi. El día 10 de julio de 2022 a las 11:45 se produjo un cambio de caudal
La dosis inicial del intervalo era de 4634 kg/día a post cloro, se aumentó a 5311
kg/día, la concentración de cloro vario de 1,83 ppm a 2,18 ppm, a un pH promedio de 6,54,
m3/s.
Se llevan a cabo algunos ajustes en los datos debido a que en primer lugar presentan
cierto grado de ruido y en segundo las unidades no son concordantes entre salida y entrada,
Tabla 8
Conversión de datos
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 24 ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ ∗
1 ℎ𝑜𝑟𝑎 1 𝑑𝑖𝑎
77
Se realiza un filtro de los datos y una conversión a dosis en ppm del caudal del
clorador, en la que se aprecia que aumentó en 1,5 ppm; sin embargo, solo se reflejó en 0,3
Figura 28
Por lo anterior, dicho contexto no es útil para la identificación del sistema, sin
diarias del laboratorio, en donde si los compuestos nitrogenados son equivalentes a 1500
de oxidar los componentes antes de poder generar un cloro residual, se considerarán estas
donde se muestra la relación de dosis de entrada y dosis de salida, después de ajustar las
unidades de las variables en concentraciones (ppm) y de restar las 12ppm iniciales que
Figura 29
Datos 12-07-2022.
Dado que no se conocen las dinámicas esenciales del proceso y/o un modelo
matemático diferencial que lo pueda describir, los resultados obtenidos del sistema SCADA,
salida del sistema, generando un modelo que imite dicho comportamiento con ayuda de la
Modelo de primer orden más tiempo muerto: A partir de los periodos de comportamiento
seleccionados se obtienen los siguientes parámetros para la estimación del primer modelo
teniendo en cuenta los puntos de la figura 29 con los datos del día 12-07, donde: El tiempo
del primer comando enviado para un caudal de dosis igual a cero ocurrió a las 18:01 hasta
la variación obtenida a la salida sobre las 18:37, donde se obtiene un tiempo de 36 minutos
de salida a las 18:37 hasta la estabilización sobre las 19:11 en la señal de la salida resultando
𝜃𝑝 36 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
𝐵𝐷 = = = 1,05 (20)
𝜏𝑝 34 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
cloro y 𝜏𝑝 el tiempo que tarda en ocurrir la respuesta desde el primer cambio hasta su
estabilización.
𝑂2 − 𝑂1 0,25
𝐾= = = 0,609 (21)
𝐼2 − 𝐼1 0,41
generar la perturbación.
con el valor más alto en el que el control realizará efecto, correspondiente a 5,0 ppm, es
posible determinar que puede presentar un error aproximado de 0,1 ppm, por lo que se debe
tener en cuenta que existe una franja de ± 0,15 ppm condición que debe ser tenida en
resultante es:
Modelo de segundo orden más tiempo muerto: Una vez seleccionada la curva de
reacción la cual será la mostrada en la figura 29, se procede a identificar la planta con el
método 123C para identificar un modelo de segundo orden más tiempo muerto, al cual le
𝐾𝑒 −𝜃𝑝 𝑠
𝐺1(𝑠) = (22)
(𝑡1 𝑠 + 1)(𝑡2 𝑠 + 1)
Se requiere de tres puntos sobre la curva los cuales equivalen al 𝑡25 , 𝑡50 y 𝑡75 , además se
debe tener en cuenta que hay dos procedimientos distintos para la identificación el
𝑑𝑦 0,25 − 0
𝐾= = = 0,609 (23)
𝑑𝑢 0,41 − 0
𝑡75 − 𝑡25
𝑡1 = (24)
0,9866 + 0,7036𝑎
𝑡2 = 𝑡1 ∗ 𝑎 (25)
Tabla 9
Figura 30
0,609𝑒 −2212,90𝑠
𝐺1(𝑠) = (28)
(752,4334𝑠 + 1)(31,7664𝑠 + 1)
Modelo identificado con Toolbox: Para la identificación del sistema con el System
Identification Toolbox de MATLAB, se tiene en cuenta que existen 533 datos que
corresponden a 75 minutos o 4500 segundos de operación, por tal motivo, se sabe que el
Figura 31
0,7391𝑒 −2081𝑠
𝐺2(𝑠) = (29)
(868,7406𝑠 + 1)
Se procede realizar verificación de las tres gráficas obtenidas respecto a los datos
originales como se evidencia en la figura 32, esta muestra que el nivel de similitud entre el
modelo obtenido por el Tool Box System Identification y el modelo de segundo orden es
de coincidencia), para facilitar los cálculos, debido a que el modelo de segundo orden (86%
85
Figura 32
cascada, conformado por un control esclavo en lazo cerrado que actualmente opera para la
86
modo remoto, un control maestro que regula la dosis de cloro residual respecto a la medición
por los 16 filtros, frente al nivel del tanque de filtros, el cual debe mantenerse en unos rangos
El controlador maestro recibe las señales de caudal de los 16 filtros, el nivel del
de caudal de los filtros respecto a los valores reales de proceso, se opta por la estrategia
presentada en la figura 34, dejando como excepción que la estrategia de la figura 33 podría
Figura 33
Figura 34
B. Se debe garantizar que el control no tenga sobre impulsos, ello debido a que
estacionario
C. El error en estado estacionario debe ser eliminado, ya que al existir un error del
equipo de medición a la salida de la planta de entre 0,1- 0,3 ppm dependiendo del
pH, se debe asegurar que el control no cause más errores al sistema de los cuales
óptimo se verificaron los índices ISE (Integral square-error), el cual permite especificar la
calidad del controlador en relación con el nivel de amortiguación, se buscó que dicho índice
constantes del PID que se utiliza actualmente para el control del clorador en función de un
89
setpoint remoto impartido por el operador que modifica la posición del servomotor que
contiene el equipo, para asegurar que la medición de flujo másico por los sensores tipo
0,99127
𝐺𝑒(𝑠) = (30)
(27,067𝑠 + 1)
Tabla 10
Componente PID
Kp 1,4442
Ti 14,9317 s
Td 0,0015196 s
parámetros de sintonización a través del método de Lambda tuning donde se obtiene los
valores de la tabla 11, teniendo en cuenta que se desea un control moderado y uno agresivo
de 𝜏𝑐 como:
Tabla 11
PID 1 𝜏𝑝 + 0,5𝜃𝑝 1 1
( ) = 0,9570 = 0,000050 = 0,000000407
𝐾 𝜏𝑐 + 0,5𝜃𝑝 𝜏𝑝 + 0,5𝜃𝑝 𝜏𝑝 𝜃𝑝
𝐾𝑝
KC Moderado Ti Moderado Td Moderado
P 0,2 𝜏𝑝 1,22
( ) 0,00
𝐾 𝜃𝑐
PI 1 𝜏𝑝 1
= 0,3994 = 0,001151
𝐾 (𝜃𝑝 + 𝜏𝑐 ) 𝜏𝑝
PID 1 𝜏𝑝 + 0,5𝜃𝑝 1 1
( ) = 1,35609 = 0,000050 = 0,000000407
𝐾 𝜏𝑐 + 0,5𝜃𝑝 𝜏𝑝 + 0,5𝜃𝑝 𝜏𝑝 𝜃𝑝
𝐾𝑝
de la tabla 12.
Tabla 12
Toolbox de Matlab, se genera una sintonización para un control P, PI y PID, donde se busca
que se no exista un sobre impulso mayor al 10%, se elimine el error de estado estacionario
y el tiempo de asentamiento no supere los 600 segundos, generando como resultado los
parámetros de la tabla12:
Tabla 13
Amplitud en
PPM
Proporcional Kp=0,463
Integral Derivativo Ki= 0,0004075
(PID) Kd=0,00001
Controlador con compensador de retardo predictor Smith: Con ayuda del PID
tunner Toolbox de MATLAB se calcula un control en función del modelo de planta sin
Tabla 14
controlador hallado previamente en configuración cascada con el control actual del clorador,
bajo la herramienta simulink de acuerdo con la figura 35, se utiliza un vector de datos de
Figura 35
Como se evidencia en la figura 36, los controladores que tienen un mejor desempeño
ante, variaciones en la entrada del sistema son el PI con Lambda agresivo y el PI con Lambda
a los 60 minutos lo que supone un error de posición de entre un 10% y 50%; En algunas
variaciones de la entrada. Se pueden apreciar las múltiples oscilaciones y sobre picos que
tienen las configuraciones PID por lo que se consideran poco adecuadas, para el sistema.
94
Figura 36
Cohen- Coon generan inestabilidad en el sistema, por lo tanto, no se tienen en cuenta para
el presente trabajo.
Figura 37
ayuda del PID Tuning Toolbox de Matlab, se halló controlador con un menor grado de
acuerdo a la figura 38, por tal motivo se optó por una configuración con compensador de
Figura 38
ayuda del System Identification Toolbox de MATLAB se calcula un control en función del
Figura 39
Como se observa en la figura 39, el predictor de Smith genera una respuesta con
Tabla 15
no medibles en línea (Amonio, manganesos, variación del pH, etc.) se plantea el Anexo C,
en el cual, se evidencia una lógica básica para la programación en el PLC, la cual contendrá
98
el controlador PI con compensación mediante predictor Smith en cascada con control para
De acuerdo a la data set tomado de los primeros 15 días del mes de junio del año
2022, se estima que el 10% del tiempo la planta presento una sobredosificación,
adicionalmente se estima que el 25% del tiempo presento una deficiencia en la dosificación,
de acuerdo a los datos obtenidos de la simulación de la estrategia es posible estimar que los
tiempos fuera de parámetros pueden ser reducidos en un 38% sobre el 35%, con la
implementación del sistema, sin embargo se hace necesario realizar pruebas una vez
la lógica de la máquina al usuario, con el objetivo de evitar errores de proceso debido a una
los diseños más adecuados para la interfaz principal y la interfaz de control de dosificación
del sistema.
Tabla 16
Figura 40
Árbol de estructura.
PLANTA GENERAL
SUBPROCESO
COMANDOS
OPERACION
Figura 41
Estructura de diseño HMI
Alarmas
101
busco tonos monocromáticos, en este caso se seleccionaron tonos azules como propuesta,
amarillo para detenido y rojo para falla, los símbolos se seleccionan de acuerdo con la ANSI-
ISA 5.1, sin embargo, se hace claridad que existen algunas simbologías que son diseño
Tabla 17
Figura 42
Diseño previo SCADA cloro.
103
Figura 43
Diseño final cloro.
Figura 44
Diseño Antiguo SCADA general.
104
Figura 45
Diseño Nuevo SCADA general.
5. Conclusiones
generaron una serie de sugerencias pertinentes a tener en cuenta para poder permitir la
posible inferir la necesidad de generar una línea de investigación, que indague respecto al
las configuraciones de control no otorgan resultados adecuados que cumplan con los
indicador ICON, siendo necesario entrar a evaluar periodos de tiempo mas prolongados y
con una lógica secuencial que se puede apreciar en un diagrama de flujo del Anexo D, para
programar sobre un PLC, esta cuenta con características de un sistema de control difuso, el
cual puede plantearse como alternativa de mejora para la propuesta sobre el presente
proyecto.
6. Anexo
# Nombre Descripción
Evaporator Chlorine
para tratamiento
Contenedores de cloro
Componente Elemento Objetivo Responsable Documentos Formula Estado
Evitar los indicadores de contaminacion
bacteriologica a la salida de la planta, Tecnico en tratamiento MPFD0201F03-2
Procedimientos Aplicación Cloro No aplica Adecuado
garantizando las concentraciones idoneas de de aguas nivel 31 y 32 Actividad 8.A
cloro residual entre 1,6-2,0 mg/l
Describir los pasos a seguir para operar los
Operación Tecnico en tratamiento MPFD0201F03-2
Modo Operación sistema cloracion
equipos del sistema de cloracion, evitando No aplica Adecuado
de aguas nivel 32 Actividad 8.B
manejos inadecuados de los mismos
Peso Neto del Contenedor
Tecnico en tratamiento PesoNeto=(PesoBruto1-Tara1)+(PesoBruto2-
Calculos para corrobocacion en Determinar el peso neto del contenedor NO Inexistente
de aguas nivel 32 Tara2)+(PesoBruto3-Tara3)+(PesoBruto4-Tara4)
indicador de Bascula
Evaporador de cloro
Componente Elemento Objetivo Responsable Documentos Formula Estado
Evitar los indicadores de contaminacion
bacteriologica a la salida de la planta, Tecnico en tratamiento
Procedimientos Aplicación Cloro MPFD0201F03-2 Actividad 8.A No aplica Adecuado
garantizando las concentraciones idoneas de de aguas nivel 31 y 32
cloro residual entre 1,6-2,0 mg/l
Operación
Describir los pasos a seguir para operar los
Modo Operación sistema Tecnico en tratamiento
equipos del sistema de cloracion, evitando MPFD0201F03-2 Actividad 8.B No aplica Adecuado
cloracion de aguas nivel 32
manejos inadecuados de los mismos
Cantidad de evaporadores Determinar la cantidad de evaporadores Tecnico en tratamiento NumeroEvaporadores=(Caudal *Dosis Cloro)/
Calculos NO Inexistente
necesarios necesarios para operar de aguas nivel 32 4500
Clorador
Componente Elemento Objetivo Responsable Documentos Formula Estado
Evitar los indicadores de
contaminacion bacteriologica a la
Tecnico en tratamiento de MPFD0201F03-2 Actividad
Procedimientos Aplicación Cloro salida de la planta, garantizando No aplica Adecuado
aguas nivel 31 y 32 8.A
las concentraciones idoneas de
cloro residual entre 1,6-2,0 mg/l
Operación
Describir los pasos a seguir para
operar los equipos del sistema de Tecnico en tratamiento de MPFD0201F03-2 Actividad
Modo Operación sistema cloracion No aplica Adecuado
cloracion, evitando manejos aguas nivel 32 8.B
inadecuados de los mismos
Determinar el caudal del Dosis=(descarga del
Tecnico en tratamiento de
Calculos Dosis en clorador producto de acuerdo a la dosis NO clorador(kg/dia) )/(caudal del Adecuado
aguas nivel 31
requerida agua(m3/dia))
Puntos de Verificacion
Componente Objetivo Alcance Responsable Documentos Formula Estado
Profesional
Inicia con la elaboración del listado de equipos
Asegurar que el Especializado
críticos y finaliza con la verificación del
equipo de inspección, nivel 21
cumplimiento del cronograma. Aplica al
medición y ensayo Profesional
equipo de inspección, medición y ensayo que
instalado en línea, se nivel 22
se encuentra especificado en el listado
mantenga dentro del Tecnólogo
maestro de equipos críticos de las plantas de
Operación rango de exactitud y operativo
Procedimientos tratamiento de los Sistemas Norte, Sur y MPMA0309P No aplica Adecuado
precisión requerido y electrónico
Tibitoc de Abastecimiento, desde la
se pueda comprobar nivel 31
generación del correspondiente plan
con registros que Tecnólogo
metrológico hasta la verificación y
muestren que se han operativo
seguimiento del correcto funcionamiento de la
utilizado patrones electrónico
instrumentación en linea a través de los
válidos. nivel 32
informes de verificación y seguimiento.
Technical Ultrasonic
Medicion de caudal atravez de Level Measurement
nivel con sensor ultrasonico a 2 prosonic T FMU 130,
hilos marca E+H referencia T 0,25% a 131 Obsoleto/Camb
Caudal Filtros Nivel-Caudal 0-0,5 m 0-0,9 m3/s
FMU 232, en un vertedero de spam prosonic T FMU 230, io
area conocida por cada uno de 231, 232
los 16 filtros Information
TI 246F/00/en
Caudal Medicion de caudal a travez de BA274P/00/ES/05.10
ventury a salida de las estaciones 0,075% a válido a partir de la Obsoleto/Camb
Caudal Bombas Presion Diferencial-Caudal 0,075-7.5 psi 0-6 m3/s
1 y 2 de bombas sensor marca spam versión de software: io
E+H referencia PMD70 02.10.zz
4 Nitrógeno N<1500 mg/l Dosis Cloro Sumar 10 ppm proporcionales a la dosis por
Amoniacal preestablecida demanda de cloro
N>=1500 mg/l Dosis Cloro Sumar 15 ppm proporcionales a la dosis por
prestablecida demanda de cloro
B Dosificación 1 Cloro 1.6 ppm Dosis Cloro= Ultima La dosis busca estabilizarse en 1,8 ppm si
Correcta Libre >=CL<=2.0 ppm dosis está dentro del rango de operación la dosis
Salida debe congelarse en el último valor
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0ESTUDIO
119
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