Jhoel Tu Cherosky (1.2.3 - 11.05
Jhoel Tu Cherosky (1.2.3 - 11.05
Jhoel Tu Cherosky (1.2.3 - 11.05
TRABAJO INDUSTRIAL
Lima, Perú
2023
Dedicatoria: Le dedico este este proyecto a cada miembro de mi familia en especial
a mis padres por la paciencia y apoyo que me brindaron durante toda esta etapa de
formación, también por siempre guiarme por el sendero del bien y por su motivación
para seguir adelante y triunfar en la vida.
Agradecimiento:
CAPITULO I
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
RUC : 20515922980
Misión:
Ofrecemos la gama más amplia y confiable de elementos de sujeción, ajuste y afines
con la calidad en nuestros productos y servicios, cumpliendo con las normas de
diseño nacional (NTP) e internacional (SAE, ASTM, DIN, …). Brindando asesoría
técnica especializada, fiable y pertinente. Teniendo como eje principal a los
colaboradores quienes realizan las actividades con responsabilidad social-ambiental
y bajo los principios éticos y morales.
Visión:
Ser una empresa líder en la innovación, fabricación y distribución comercial de
elementos de ajuste, sujeción y derivados para la industria minera, marina y
construcción; representando a empresas transnacionales reconocidas en calidad y
garantía en el mercado nacional y regional.
Objetivos:
Mantener y aumentar la rentabilidad del negocio
Valores de la empresa:
Seguridad, puntualidad, compromiso e integridad.
1.3 Productos, mercado, clientes
Productos:
Tenemos un equipo especialista y con una amplia experiencia en el campo de la
mecánica, fabricación de elementos de ajuste, sujeción y derivados para la industria
minera, marina y construcción.
Mercado:
Nacional y regional
Clientes:
1.4 Estructura de la Organización:
HEINER GONZALES
(GERENTE GENERAL)
FERNANDA HUAYRA
(SUPERVISORA DE PLANTA)
TRABAJADORES:
-YURI CRUZ
-DANIEL INGA
-JOHAN ALVINO
-YOEL ZUBIETA
1.5 Otra información relevante
CAPITULO II
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
PERSONAL ENCUESTADO
INTEGRANDE CARGO
OPERARIO DE PRODUCCION
Jhoel zubieta
1 3 5
Demora en el 14 12 12 38
refrentado de 3-3-3-5 3-5-5-3 5-5-3-3
tuercas ciegas
Riesgo de accidente 14 8 12 34
por una mala 5-1-3-5 1-1-3-3 3-5-1-3
sujeción de la pieza
Problemas para 8 12 8 28
centra la pieza 3-1-3-1 3-3-3-3 1-3-1-3
Demora en la 8 12 10 30
entrega del producto 1-1-3-3 3-3-3-3 1-3-1-5
CONCLUSION:
Objetivo general:
Reducir el tiempo de refrentado de las tuercas ciegas M33 y resguardar la seguridad
del personal de trabajo de la empresa COMPAÑÍA UNIVERSAL DE PERNOS
S.A.C. Para poder entregar todos los pedidos a tiempo.
OJETIVOS ESPECIFICOS:
Con este proyecto de mejora vamos a poder refrentar de una manera más veloz las
tuercas y así poder entregar el producto en la fecha indicada, además tendremos
mucha más comodidad y menos riesgo al realizar el trabajo.
RELEVANCIA SOCIAL:
Los más beneficiados del proyecto sería la empresa y nosotros los trabajadores ya
que facilitaría la producción y realizarlo en un corto tiempo.
IMPLICACIONES PRACTICAS:
Además de la fácil manipulación, este dispositivo se coloca una sola vez dentro
del husillo del Chuck y así refrentar de una manera rápida y eficaz.
2.5 MARCO TEORIO Y CONCEPTUAL
FUNDAMENTO TEORICO DEL PROYECTO DE INNOVACION:
¿Qué es?
¿Cómo es?
¿Qué hace?
Este dispositivo va dentro del usillo de la maquina y del Chuck y sirve como un tope
para reducir el tiempo del refrentado y el riesgo de accidente por la mala sujeción.
CAPITULO III
Análisis de la situación actual
3.1 MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL Y/O DIAGRAMA DEL PROCESO
ACTUAL
PROCESO DE LA
TUERCA CIEGA
10
15)Llevamos las piezas al torno y refrentamos una cara de todas las 4 piezas
4 18) Verificamos si las medidas son correctas ( medida final 100 mm de longitud )
5 21) Verificamos si las medidas son correctas ( medida final 100 mm de longitud )
15 22) Montamos la pieza en el torno y hacemos un agujero de 29.5 x 80 mm
17
25) Hacer una rosca M33
3 Trasladar la pieza al
taller de mecanizado. 1 min
Montar pieza en el
4
torno 3 min
Colocamos el
portabrocas y con la
5
broca de centro
hacemos un aguajero
5 min
Desmontamos la
6 pieza y sujetamos
entre plato y punto 3 min
Hacemos un
cilindrado de
7
diámetro 58 por 415
mm de longitud 15 min
Verificamos si las
8 medidas son
correctas 1 min
Desmontamos y lo
9 llevamos a la
fresadora 2 min
Sujetamos la pieza
10
entre plato y punto 3 min
Fresamos un
11 hexagonal (entre
caras 50 x 415 mm) 20 min
Verificamos si las
12 medidas son
correctas 1 min
Desmontamos la
13 pieza y llevamos a la
cortadora 3 min
Cortamos 4 piezas de
14 102 mm de longitud
10 min
Llevamos las piezas
al torno y
15 refrentamos una
cara de todas las 4
piezas
10 min
Volteamos la pieza
16
y refrentamos 3 min
Desmontamos la
17
pieza 1 min
Verificamos si las
medidas son
18 correctas (medida
final 100 mm de
longitud ) 1 min
Montamos el
19 material y
refrentamos 3 min
Desmontamos el
20
material 1 min
Verificamos si las
medidas son
21 correctas (medida
final 100 mm de
longitud) 1 min
Montamos la pieza
en el torno y
22
hacemos un agujero
de 29.5 x 80 mm
10 min
Verificamos si las
23 medidas son
correctas 1 min
Colocamos la porta
de roscar y
24 hacemos un
desfogue en el
fondo de agujero de
23.5 x 10 2 min
Hacer una rosca
25
M33 8 min
Verificar la rosca
26
con un perno M33 2 min
Llevar el producto
27
al cliente 3 min
total : 17 7 2 1 0 145 min
3.2 EFECTOS DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DE TRABAJO
O EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.
EFECTOS EN EL PRODUCTO:
Demora en el refrentado de la tuerca y mala sujeción
EFECTO EN EL COSTO:
Incremento en el costo de producción.
EFECTO EN EL TIEMPO:
Tiempo perdido en el montado y desmontado para verificar la medida final
EFECTO EN CALIDAD:
Mejor acabado en el refrentado
EFECTO EN SEGURIDAD:
El producto puede ocasionar un accidente por la mala sujeción de la tuerca
EFECTO AMBIENTALES:
El producto suelta viruta que queda tirada en el taller.
3.3 Análisis de las causas raíces que generan el problema
MAQUINA PERSONAL
Operario incapacitado
DEMORA EN
EL
REFRENTAD
Mala sujeción de la pieza Mal acabo en el refrentado
O DE LA
TUERCA
Operario sin EPP
FORMA DE
CALIDAD
TRABAJO
DEMORA EN EL REFRENTADO DE LA TUERCA
CAUSA FRECUENCIA % ACUMULADO % % ACUMULADO 80-20
Maquina inadecuada 30 23% 30 23% 80%
Maquinaria sin mantenimiento 25 19% 55 42% 80%
Personal desmotivado 20 15% 75 58% 80%
personal incapacitado 16 12% 91 70% 80%
Mala sujecion de la pieza 15 12% 106 82% 80%
Operario sin EPP 14 11% 120 92% 80%
Mal acabado en el refrentado 10 8% 130 100% 80%
TOTAL 130 100%
140 DIAGRAMA DE PARETO 100%
130
90%
120
110 80%
100 70%
90
60%
80
70 50%
60
PORCENTAJE
40%
FRECUENCIA
50
40 30%
30 20%
20
10%
10
0 0%
Axis Title
FRECUENCIA % ACUMULADO 80-20
CÁPITULOIV
Responsable del proyecto: Cruz Romani Yury Samuel y Jhilmer Jhoel Zubieta Rojas
Actividad o Tarea Responsable ¿Cómo se hará? ¿Dónde se ¿Para qué se hará?
hará?
Juntando
Identificacion del Trabajadores del información Taller de Para reconocer dónde
problema taller sobre los fabricación surge el problema.
problemas de la
empresa.
Planificación del proyecto Se hará a raíz del Para saber cómo
de mejora Trabajadores del problema Taller de haremos la mejora.
taller principal de la fabricación
empresa.
Presentando la Para que el gerente
Aprobación del proyecto de idea de la mejora Oficina del sepa lo que se hará
mejora Gerente General y cómo Gerente para mejorar el
funcionaría. proceso.
Presentación del proyecto Proponiendo la Para que el tornero
de mejora Tornero mejora para el Taller de realice el producto en
beneficio de la fabricación menor tiempo.
empresa.
Dibujando a Para tener los planos
Diseñar el plano Diseñador mano alzada la Área de diseño de la mejora y
idea. fabricarla.
Habilitación de los Pidiendo en el Área de Para comenzar con la
materiales Jefe del área almacén. almacenamiento fabricación.
Mecanizado de la pieza de Guiándose del Para solucionar el
la mejora Trabajador plano y en la Taller de problema de la
máquina fabricación empresa
requerida.
Ensambles de las piezas Ensamblando la Taller de Para verificar si las
Trabajador mejora en la fabricación. piezas encajan.
máquina.
Evaluación Gerente General Probando el Taller de Para saber si la
funcionamiento fabricación. mejora funciona.
de la mejora.
4.2 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la
implementación de la mejora:
Consideraciones técnicas:
Marca: MEUSER
Modelo: 32208
Motor: Trifásico
Embrague: Si
Bancada Templada: Si
Caja Norton:
Diseño de máquinas, equipos y herramientas
Consideraciones operativas
Como el tope es fácil de usar, pero se debe informar al personal y respetar los
*Manual de procedimientos:
Recomendaciones:
Consideraciones ambientales
integridad física y así evitar los riesgos que puede haber y asegurar y
mecanol.
Botines con punta de acero: Este botín tiene en la punta una cubierta de acero que
evita que materiales sólidos pesados caigan y nos lastimen los dedos del pie.
Overol: Prenda que es usada para proteger todo el cuerpo a excepción de la
MÁQUINAS DETALLES
Torno 01
HERRAMIENTAS DETALLES
Porta cuchilla de desbaste 1
Broca de centro 1
Calibrador 1
Llave mariposa 1
Porta broca 1
3 Trasladar la pieza al
taller de mecanizado. 1 min
Montar pieza en el
4
torno 3 min
Colocamos el
portabrocas y con la
5
broca de centro
hacemos un aguajero
5 min
Desmontamos la
6 pieza y sujetamos
entre plato y punto 3 min
Hacemos un
cilindrado de
7
diámetro 58 por 415
mm de longitud 15 min
Verificamos si las
8 medidas son
correctas 1 min
Desmontamos y lo
9 llevamos a la
fresadora 2 min
Sujetamos la pieza
10
entre plato y punto 3 min
Fresamos un
11 hexagonal (entre
caras 50 x 415 mm) 20 min
Verificamos si las
12 medidas son
correctas 1 min
Desmontamos la
13 pieza y llevamos a la
cortadora 3 min
Cortamos 4 piezas de
14 102 mm de longitud
10 min
Llevamos las piezas
al torno y
15 refrentamos una
cara de todas las 4
piezas 10 min
Colocamos el tope
16
regulador 1 min
Montamos la tuerca
17
y refrentamos 1 min
Verificamos si las
medidas son
18 correctas (medida
final 100 mm de
longitud ) 1 min
19 Desmontamos el
material 3 min
Montamos la pieza
en el torno y
20
hacemos un agujero
de 29.5 x 80 mm
10 min
Verificamos si las
21 medidas son
correctas 1 min
Colocamos la porta
de roscar y
22 hacemos un
desfogue en el
fondo de agujero de
23.5 x 10 2 min
Hacer una rosca
23
M33 8 min
Verificar la rosca
24
con un perno M33 2 min
Llevar el producto
25
al cliente
3 min
total : 17 7 2 1 0 140 min
CAPITULO V
Costo de materiales
Costo de subproductos
Tiempo de fabricación
Item Maquina Costo x hora - hombre Tiempo necesario x und. Costo total
1 Torno 10 240 min. S/ 40.00
Total S/ 40.00
Item Maquina Costo x hora maquina Horas totales necesarias Costo total
1 Torno 25 240 min. S/ 100.00
Total S/ 100.00
Costo de la implementación de
la mejora
Descripción Costo total
Costo del material
Costo de los subproductos
Costo total de las horas -
hombre
Costo total de horas maquinas
Costo de Energia
total
CAPITULO VI
Instalacion de la Diferencia
mejora Metodo Actual Metodo Mejorado s
Actividades
Tiempo
El beneficio técnico para la implementación del “dispositivo para el refrenado de las tuercas”
con el método actual se emplea 197 min y 26 actividades para mecanizar y con el método
mejorado se emplea tan solo 172 min y con 25 actividades para mecanizar donde se reduce
20min y una actividad.
RECUPERACION % DE EFICIENCIA DE
TOTAL ANUAL RECUPERACION
PERDIDAS ANUALES S/
PERDIDAS ANUALES S/
PERDIDAS ANUALES S/
INVERSION PARA
LA MEJORA
COSTO TOTAL
Relación beneficio/costo
Beneficio