Informe 111
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Informe 111
FACULTAD DE INGENIERÍA
AUTOR:
GUADALUPE – PERÚ
2023
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRESENTACIÓN
Atentamente,
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN.................................................................................................... 2
I. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN...............................................5
II. INTRODUCCIÓN..............................................................................................6
2.1 Exposición del problema que da origen a la investigación.........................6
2.2 Justificación (importancia) de la investigación............................................8
2.3 Enunciado del problema.............................................................................8
2.3.1 Problema General................................................................................8
2.4 Hipótesis.....................................................................................................9
2.4.1 Hipótesis General................................................................................9
2.5 Objetivos.....................................................................................................9
2.5.1 Objetivo General..................................................................................9
3.1.2 Fabricación.........................................................................................10
3.1.5 Desperdicios.......................................................................................11
3.1.8 Producción......................................................................................... 11
3.1.13 Calidad...............................................................................................12
3.1.14 SMED.................................................................................................13
3.1.15 OEE....................................................................................................13
IV. METODOLOGÍA.......................................................................................... 14
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V. RESULTADOS............................................................................................... 17
i. Diagnóstico actual de la empresa y medir e identificar las causas que
generan desperdicios.........................................................................................17
ii. Indicadores de los desperdicios del proceso de producción......................................20
VI. DISCUSIÓN.................................................................................................59
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................61
7.1. CONCLUSIONES.....................................................................................61
7.2. RECOMENDACIONES.............................................................................62
VIII. BIBLIOGRAFIA............................................................................................63
IX. ANEXOS......................................................................................................67
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Frigoinca S.A.C
RUC
20602492541
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Frigoinca S.A.C se encuentra ubicada a 141 km del departamento de La libertad,
en la ciudad de Trujillo que es la segunda ciudad más importante del
departamento, esta empresa está situada en la calle Tacna 990 en el distrito de
Pacanga, provincia de Chepén.
VISIÓN
Somos testigos que, en el Perú, la mayoría de camales de res, brinda solamente
el servicio de beneficio de ganado y nosotros hemos cerrado toda la cadena
productiva desde la compra de ganado hasta la entrega del producto al
consumidor final. En tal sentido, nos hemos propuesto ser una empresa de que
elabora productos de alta calidad, consolidándose como una buena opción entre
los consumidores que son cautivados por la excelencia en el servicio, el interés
por una buena nutrición y el placer en la alimentación. Con la tecnología y el
compromiso en el servicio, se logrará garantizar en nuestros productos la más alta
calidad para una alimentación saludable y nutritiva.
MISIÓN
Existimos porque merecemos todos y nuestros niños consumir una mejor carne,
por ello producimos y comercializamos productos de las distintas especialidades
cárnicas de la más alta calidad, para satisfacer los gustos y necesidades de
nuestros clientes, siempre consientes de la importancia y el respeto que se debe
a ellos, a los colaboradores, proveedores, medio ambiente y sociedad que
consume nuestros productos.
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II. INTRODUCCIÓN
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2.4 Hipótesis
2.4.1 Hipótesis General
La aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing disminuirá los
desperdicios de la empresa Frigoinca SAC, Pacanga 2023.
2.5 Objetivos
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3.1.2 Fabricación
La fabricación de lo que sea suele implicar la conversión de las
características de una materia prima en un producto. La mencionada
transformación puede ser efectuada a través de máquinas o bien con el
trabajo manual de expertos en la materia.
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3.1.5 Desperdicios
Un desperdicio es el mal aprovechamiento que se realiza de alguna
cosa o de alguien. Es decir, se tiene algo, una máquina a la cual no se
la explota como se debe para que rinda su máximo y por tanto se la
trabaja al mínimo nivel, desperdiciando su capacidad, o en su defecto
se tiene un empleado que dispone de muchos conocimientos sobre un
tema y se lo manda a hacer otra cosa totalmente diferente para la cual
está mejor preparado.
3.1.8 Producción
Esta forma parte de un proceso complejo que depende de las materias
primas, el capital humano y la fuerza de trabajo, así como de la
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3.1.13 Calidad
La calidad es un atributo muy tenido en cuenta en la mayoría de casos.
Además, también es un adjetivo que se utiliza como un instrumento de
venta a la hora de aplicarlo a cualquier servicio, producto, o marca.
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3.1.14 SMED
Es una herramienta Lean utilizada en la fabricación para reducir el
tiempo de cambio de equipos. El objetivo del SMED es completar el
mayor número posible de pasos mientras el equipo está en
funcionamiento, para ahorrar tiempo y cambiar rápidamente al
procesamiento del siguiente producto.
3.1.15 OEE
Es un indicador infalible a la hora de medir la productividad y la
eficiencia de todos los procesos de fabricación de cualquier empresa
industrial. A través del cálculo del OEE, las organizaciones pueden
saber cuáles son sus puntos débiles o posibles ineficiencias e
implementar acciones de mejora con mayor agilidad para adaptarse al
contexto de la Industria 4.0.
La observación
Encuestas
Análisis documental
IV. METODOLOGÍA
Universo Social
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Unidad de análisis
Representan al conjunto de elementos, los cuales deben ser
separados para un mejor estudio y obtención de resultados
(Rodríguez y Cabral, 2017). Los procesos del área de producción
que han sido realizados en horas extras.
Muestreo
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia.
Unidad de Análisis
Fue un proceso del área de producción.
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consume recursos
midió con el
DESPERDICIOS pero que no agregan
la segunda tiempo de espera
ningún valor al
dimensión tiempo en el proceso
producto o servicio,
de espera en el productivo
perjudicando un
proceso productivo. (Minutos)
aumento en los
costos y sobretiempo
del proceso.
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V. RESULTADOS
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Tiempo de
Tiempo Tiempo de
Tiempo de espera sin
Fecha de muerto del parada en la Total tiempo de
Producción materia prima
producción operario línea de espera(min)
(min) en el proceso
(min) proceso (min)
(min)
1 sem-febrero 4384 190 99 115 404
2 sem-febrero 4354 205 89 75 369
3 sem-febrero 4363 201 105 109 415
4 sem-febrero 4351 180 92 126 398
1 sem-marzo 4357 194 101 68 363
2 sem-marzo 4353 210 111 125 446
3 sem-marzo 4367 205 103 98 406
4 sem-marzo 4373 206 99 109 414
1 sem-abril 4384 192 99 113 404
2 sem-abril 4385 197 98 83 378
3 sem-abril 4371 218 100 126 444
4 sem-abril 4361 191 98 141 430
1 sem-mayo 4356 194 88 127 409
2 sem-mayo 4374 218 109 76 403
3 sem-mayo 4372 189 101 134 424
4 sem-mayo 4380 203 99 83 385
Promedio 4367.81 199.56 99.44 106.75 405.75
Desviación
11.4 10.27 5.99 22.61 23.21
estándar
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% %DESPERDI %DESPERDI
%DESPERDICI %TOTAL DE
% DEL DESPERDIC CIOS DE LA CIO DE LA
FECHA DE MATERIA OS DE LA DESPERDICIO %DESPERDICIO % TOTAL DE
PRODUCTO IO DE LA MÁQUINA FAJA
PRODUCCIÓN PRIMA (kg) DOSIFICADOR EN LA LÍNEA DE DEL PT DESPERDICIO
DEL SUELO MÁQUINA VOLUMÉTRIC VOLUMÉTRIC
A PROCESO
PICADORA O A
1 sem-febrero 53580.34 7.92% 0.34% 0.80% 0.19% 0.36% 9.61% 2.72% 12.32%
2 sem-febrero 52580.34 8.29% 0.24% 0.69% 0.16% 0.32% 9.71% 2.67% 12.38%
3 sem-febrero 64275.24 6.82% 0.18% 0.55% 0.14% 0.30% 7.98% 2.20% 10.18%
4 sem-febrero 56290.02 7.90% 0.19% 0.62% 0.14% 0.32% 9.17% 2.80% 11.97%
1 sem-marzo 63579.48 6.96% 0.29% 0.67% 0.16% 0.32% 8.40% 1.67% 10.07%
2 sem-marzo 63222.72 6.91% 0.17% 0.55% 0.15% 0.30% 8.08% 3.05% 11.13%
3 sem-marzo 63505.8 6.88% 0.23% 0.60% 0.16% 0.30% 8.18% 3.11% 11.29%
4 sem-marzo 54709.32 7.92% 0.10% 0.54% 0.16% 0.34% 9.06% 3.05% 12.11%
1 sem-abril 58032.9 7.44% 0.24% 0.43% 0.14% 0.34% 8.59% 1.98% 10.57%
2 sem-abril 60200.34 7.24% 0.31% 0.71% 0.17% 0.20% 8.62% 3.32% 11.94%
3 sem-abril 58593.84 7.35% 0.16% 0.34% 0.18% 0.30% 8.33% 3.38% 11.71%
4 sem-abril 55348.92 7.81% 0.25% 0.68% 0.17% 0.30% 9.21% 2.57% 11.78%
1 sem-mayo 58321.14 7.50% 0.24% 0.66% 0.15% 0.35% 8.90% 3.20% 12.11%
2 sem-mayo 62674.62 6.88% 0.20% 0.58% 0.15% 0.29% 8.10% 2.04% 10.14%
3 sem-mayo 54600.6 8.12% 0.21% 0.65% 0.16% 0.37% 9.51% 3.02% 12.52%
4 sem-mayo 60081.38 7.25% 0.24% 0.64% 0.15% 0.26% 8.54% 2.22% 10.77%
PROMEDIO 58724.81 7.45% 0.22% 0.61% 0.16% 0.31% 8.75% 2.69% 11.44%
Fuente: Elaboración propia.
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También se descubrió que hay tiempos de espera muy largos en el proceso, que
son actividades que no agregan valor al producto. Por lo tanto, se propusieron las
siguientes soluciones:
La recepción e inspección de la materia prima se combinaron en una sola
actividad, y se implementó un sistema de almacenamiento por lotes en espacios
organizados para evitar confusiones y desperdicios.
Los coches móviles cuentan con canastillas incorporadas que permiten que el
material sea transportado directamente a los coches móviles, facilitando la
actividad del masajeado de la materia prima.
Mientras esperan durante 17.10 minutos, los trabajadores que se encargan de
enfriar en dinos están ahora ocupados lavando la máquina moledora, lo que
contribuye a acelerar el proceso. La operación de enfriamiento y lavado se realiza
en el mismo área, lo que elimina el tiempo de espera innecesario. Además, se
implementó la herramienta SMED para reducir el tiempo de lavado necesario para
preparar la máquina moledora y volumétrica, lo que no causa ningún problema.
Las actividades de lavado de latas y secado se combinaron, al igual que las
actividades de etiquetado y codificación.
Se utilizó la técnica SMED para reducir el tiempo de preparación de las máquina
moledora y la volumétrica en sus labores de lavado, con el fin de agilizar el
proceso de producción del producto.
En la Etapa 1, se llevó a cabo una reunión con los operarios del área de molienda
para explicarles las teorías y beneficios de la herramienta SMED.
En la Etapa 2, se llevaron registros de las operaciones realizadas durante un
periodo de dos semanas en el mes de mayo. Se contaron con la ayuda de un
cronómetro para registrar dos repeticiones por semana.
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buscar y traer
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un recipiente de agua y toallas, así como buscar y colocar los pernos que se
sacaron al momento de desatornillar la máquina.
Por ello se modificaron todo lo que necesitan cerca y que sea visible para el
operario al momento de realizar sus actividades de cambio. Las cuales son:
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Buscar y traer un
recipiente con agua y 1.23 1.23
toallas
Lavar cada parte
1.54 1.54
desarmada
Limpiar el interior de la
2.24 2.24
volumétrica
Secar cada parte con la
1.22 1.22
toalla seca
Armar las partes de la
1.23 1.23
máquina
Buscar y colocar los
1.56 1.56
pernos
Inspeccionar que todo
0.19 0.19
este correcto
Encender la máquina 0.24 0.24
Total 16.16 10.75 5.46
Fuente: Elaboración propia
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N° DE OBSERVACIONES (min)
ACTIVIDADES min ∑X ∑X^2 n` n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Recepción e
TO 7.19 7.22 7.18 7.25 7.23 7.19 7.24 7.29 7.26 7.24 7.22 79.51 574.7237 11 0.03
inspección
Almacenamiento
TO 3.42 3.45 3.41 3.48 3.4 3.36 3.41 3.46 3.43 3.41 3.39 37.62 128.67 11 0.14
de MP
Masajeado de la
TO 2.65 2.68 2.64 2.71 2.69 2.65 2.7 2.75 2.72 2.7 2.68 29.57 79.5 11 0.22
materia
Materia prima
TO 2.5 2.53 2.49 2.56 2.49 2.45 2.5 2.55 2.52 2.5 2.48 27.57 69.11 11 0.23
colocado
Trasladado al
TO 0.29 0.32 0.28 0.35 0.28 0.24 0.29 0.34 0.31 0.29 0.27 3.26 0.98 11 16.65
Horno
Pre cocción de
TO 10.9 10.93 10.89 10.96 10.92 10.88 10.93 10.98 10.95 10.93 10.91 120.18 1313.03 11 0.01
la carne
Traslado al
TO 0.43 0.46 0.42 0.49 0.4 0.36 0.41 0.46 0.43 0.41 0.39 4.66 1.99 11 10.74
enfriamiento
Enfriamiento en
TO 13.86 13.89 13.85 13.92 13.84 13.8 13.85 13.9 13.87 13.85 13.83 152.46 2113.11 11 0.01
Dinos
Extracción de la
TO 2.54 2.57 2.53 2.6 2.51 2.47 2.52 2.57 2.54 2.52 2.5 27.87 70.63 11 0.3
carne
Traslado a la
TO 0.36 0.39 0.35 0.42 0.37 0.33 0.38 0.43 0.4 0.38 0.36 4.17 1.59 11 9
máquina
Lavado de la
TO 7.43 7.46 7.42 7.49 7.41 7.37 7.42 7.47 7.44 7.42 7.4 81.73 607.27 11 0.03
máquina
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Molienda de la
TO 23.64 23.67 23.63 23.7 23.62 23.58 23.63 23.68 23.65 23.63 23.61 260.04 6147.36 11 0
carne
Hacia el área
TO 0.25 0.28 0.24 0.31 0.23 0.19 0.24 0.29 0.26 0.24 0.22 2.75 0.7 11 26.53
volumétrica
Lavado de la
TO 9.14 9.17 9.13 9.2 9.12 9.08 9.13 9.18 9.15 9.13 9.11 100.54 918.95 11 0.02
máquina
Vaciado en
jabas a la
TO 6.62 6.65 6.61 6.68 6.6 6.56 6.61 6.66 6.63 6.61 6.59 72.82 482.08 11 0.04
máquina
volumétrica
Inspección de
TO 1.87 1.9 1.86 1.93 1.85 1.81 1.86 1.91 1.88 1.86 1.84 20.57 38.48 11 0.47
envases
Pesado en línea
TO 7.6 7.63 7.59 7.66 7.42 7.38 7.43 7.48 7.45 7.43 7.41 82.48 618.55 11 0.26
el producto
Traslado a la
TO 0.35 0.38 0.34 0.41 0.32 0.28 0.33 0.38 0.35 0.33 0.31 3.78 1.31 11 16.33
Dosificadora
Llenado de
líquido de TO 2.79 2.82 2.78 2.85 2.77 2.73 2.78 2.83 2.8 2.78 2.76 30.69 85.64 11 0.21
gobierno
Traslado hacia
TO 0.44 0.47 0.43 0.5 0.42 0.38 0.43 0.48 0.45 0.43 0.41 4.84 2.14 11 8.56
la cerrado
Cerrado de latas TO 17.97 18 17.96 18.03 17.95 17.91 17.96 18.01 17.98 17.96 17.94 197.67 3552.14 11 0.01
Pesado TO 7.44 7.47 7.43 7.5 7.42 7.38 7.43 7.48 7.45 7.43 7.41 81.84 608.9 11 0.03
Colocar en
TO 2.86 2.89 2.85 2.92 2.84 2.8 2.85 2.9 2.87 2.85 2.83 31.46 89.99 11 0.2
coches
Traslado a
esterilizar en TO 0.19 0.22 0.18 0.25 0.21 0.17 0.22 0.27 0.24 0.22 0.2 2.37 0.52 11 27.89
autoclaves
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Esterilización y
TO 18.86 18.89 18.85 18.92 18.84 18.8 18.85 18.9 18.87 18.85 18.83 207.46 3912.71 11 0
enfriamiento
Desestibado de
TO 5.83 5.86 5.82 5.89 5.8 5.76 5.81 5.86 5.83 5.81 5.79 64.06 373.08 11 0.06
coches
Lavado y
TO 4.33 4.36 4.32 4.39 4.3 4.26 4.31 4.36 4.33 4.31 4.29 47.56 205.65 11 0.1
secado de latas
Selección TO 3.56 3.59 3.55 3.62 3.6 3.56 3.61 3.66 3.63 3.61 3.59 39.58 142.43 11 0.12
Etiquetado y
TO 5.65 5.68 5.64 5.71 5.63 5.59 5.64 5.69 5.66 5.64 5.62 62.15 351.16 11 0.05
codificado
Encajonamiento TO 9.84 9.87 9.83 9.9 9.82 9.78 9.83 9.88 9.85 9.83 9.81 108.24 1065.09 11 0.02
Almacenamiento
de producto TO 11.72 11.75 11.71 11.78 11.7 11.66 11.71 11.76 11.73 11.71 11.69 128.92 1510.95 11 0.01
terminado
Fuente: Elaboración propia
Como se puede dar cuenta en la tabla anterior en la columna del mayor valor “n” fue 27.89, lo que significa que el número del
ciclo es de 28, donde posteriormente se desarrollaron 28 observaciones, mostradas en la tabla siguiente:
P á g i n a 36 | 74
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N° de observaciones ( Dias )
N° ACTIVIDADES min.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recepción e
1 TO 7.42 7.32 7.32 7.37 7.34 7.34 7.35 7.35 7.32
inspección
Almacenamiento de
2 TO 3.42 3.4 3.38 3.43 3.4 3.4 3.41 3.36 3.38
MP
Masajeado de la
3 TO 2.65 2.69 2.65 2.65 2.62 2.54 2.5 2.56 2.55
materia
Materia prima
4 TO 2.5 2.49 2.51 2.56 2.53 2.49 2.54 2.5 2.47
colocado
5 Trasladado al Horno TO 0.29 0.28 0.29 0.34 0.31 0.28 0.32 0.28 0.26
Pre cocción de la
6 TO 10.9 10.92 10.87 10.92 10.89 10.92 10.9 10.8 10.9
carne
Traslado al
7 TO 0.43 0.4 0.44 0.49 0.46 0.4 0.47 0.43 0.38
enfriamiento
8 Enfriamiento en Dinos TO 13.86 13.84 13.87 13.92 13.89 13.84 13.9 13.84 13.82
9 Extracción de la carne TO 2.54 2.51 2.56 2.61 2.58 2.51 2.59 2.54 2.49
10 Traslado a la máquina TO 0.36 0.37 0.36 0.41 0.38 0.37 0.39 0.3 0.35
11 Lavado de la máquina TO 7.43 7.41 7.44 7.49 7.46 7.41 7.47 7.41 7.39
12 Molienda de la carne TO 23.64 23.62 23.65 23.7 23.67 23.62 23.68 23.58 23.6
Hacia el área
13 TO 0.25 0.23 0.26 0.31 0.28 0.23 0.29 0.25 0.21
volumétrica
14 Lavado de la máquina TO 9.14 9.12 9.16 9.21 9.18 9.12 9.19 9.14 9.1
Vaciado en jabas a la
15 TO 6.62 6.6 6.63 6.68 6.65 6.6 6.66 6.62 6.58
máquina volumétrica
16 Inspección de envases TO 1.87 1.85 1.87 1.92 1.89 1.85 1.9 1.87 1.83
Pesado en línea el
17 TO 7.6 7.42 7.8 7.85 7.82 7.42 7.83 7.6 7.4
producto
P á g i n a 37 | 74
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N° de observaciones ( Días )
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.33 7.36 7.33 7.41 7.42 7.32 7.32 7.37 7.35 7.35 7.32 7.33
3.37 3.42 3.43 3.41 3.42 3.4 3.38 3.43 3.41 3.36 3.38 3.37
2.6 2.71 2.66 2.64 2.87 2.69 2.65 2.88 2.68 2.65 2.67 2.6
2.49 2.51 2.51 2.49 2.5 2.49 2.51 2.56 2.54 2.22 2.47 2.49
0.28 0.3 0.3 0.28 0.29 0.28 0.29 0.29 0.32 0.28 0.26 0.28
10.92 10.94 10.91 10.89 10.9 10.92 10.87 10.92 10.9 10.8 10.9 10.92
0.4 0.42 0.44 0.42 0.43 0.4 0.44 0.49 0.47 0.43 0.38 0.4
13.84 13.86 13.87 13.85 13.86 13.84 13.87 13.92 13.9 13.84 13.82 13.84
2.51 2.53 2.55 2.53 2.54 2.51 2.56 2.61 2.59 2.54 2.49 2.41
0.32 0.39 0.37 0.35 0.36 0.37 0.36 0.41 0.39 0.3 0.35 0.23
7.4 7.43 7.44 7.42 7.43 7.41 7.44 7.49 7.47 7.41 7.39 7.32
23.62 23.64 23.65 23.63 23.64 23.62 23.65 23.7 23.68 23.58 23.6 23.45
0.23 0.25 0.26 0.24 0.25 0.23 0.26 0.31 0.29 0.25 0.21 0.13
9.11 9.14 9.15 9.13 9.14 9.12 9.16 9.21 9.19 9.14 9.1 8.89
6.51 6.62 6.63 6.61 6.62 6.6 6.63 6.68 6.66 6.62 6.58 6.34
1.85 1.87 1.88 1.86 1.87 1.85 1.87 1.92 1.9 1.87 1.83 1.85
7.47 7.44 7.61 7.59 7.6 7.42 7.8 7.85 7.83 7.6 7.4 7.47
P á g i n a 38 | 74
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N° de observaciones ( Dias )
TO Suplementos Factor de Tiempo
Fc TN
22 23 24 25 26 27 28 Promedio (%) suplemento estándar
7.36 7.33 7.41 7.32 7.37 7.32 7.35 7.35 1.09 8.01 14% 1.14 9.13
3.42 3.43 3.41 3.34 3.43 3.38 3.41 3.4 1.09 3.71 14% 1.14 4.22
2.71 2.66 2.64 2.65 2.86 2.65 2.76 2.67 1.09 2.91 14% 1.14 3.31
2.51 2.51 2.49 2.51 2.56 2.51 2.54 2.5 1.09 2.73 14% 1.14 3.11
0.3 0.3 0.28 0.29 0.34 0.29 0.32 0.29 1.09 0.32 14% 1.14 0.36
10.94 10.91 10.89 10.87 10.92 10.87 10.9 10.9 1.09 11.88 14% 1.14 13.54
0.42 0.44 0.42 0.44 0.38 0.44 0.47 0.43 1.09 0.47 14% 1.14 0.53
13.86 13.87 13.85 13.87 13.82 13.87 13.9 13.86 1.09 15.11 14% 1.14 17.22
2.53 2.55 2.53 2.56 2.41 2.56 2.59 2.54 1.09 2.77 14% 1.14 3.15
0.39 0.37 0.35 0.36 0.41 0.36 0.39 0.36 1.09 0.39 14% 1.14 0.45
7.43 7.44 7.42 7.44 7.49 7.44 7.47 7.43 1.09 8.1 14% 1.14 9.23
23.64 23.65 23.63 23.65 23.7 23.65 23.68 23.64 1.09 25.76 14% 1.14 29.37
0.25 0.26 0.24 0.26 0.31 0.26 0.29 0.25 1.09 0.28 14% 1.14 0.31
9.14 9.15 9.13 9.16 9.21 9.16 9.19 9.14 1.09 9.96 14% 1.14 11.36
6.62 6.63 6.61 6.63 6.68 6.63 6.66 6.61 1.09 7.21 14% 1.14 8.22
1.87 1.88 1.86 1.8 1.76 1.87 1.9 1.86 1.09 2.03 14% 1.14 2.32
7.44 7.61 7.59 7.1 7.85 7.8 7.83 7.61 1.09 8.29 14% 1.14 9.45
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Traslado a la
18 TO 0.35 0.32 0.36 0.41 0.38 0.32 0.39 0.35 0.3
Dosificadora
Llenado de líquido de
19 TO 2.79 2.77 2.81 2.86 2.83 2.77 2.84 2.79 2.75
gobierno
Traslado hacia la
20 TO 0.44 0.42 0.46 0.51 0.48 0.42 0.49 0.44 0.4
cerrado
21 Cerrado de latas TO 17.97 17.95 17.99 18.04 18.01 17.95 18.02 17.97 17.93
22 Pesado TO 7.44 7.42 7.46 7.51 7.48 7.42 7.49 7.4 7.4
23 Colocar en coches TO 2.86 2.84 2.88 2.93 2.9 2.84 2.91 2.8 2.82
Traslado a esterilizar
24 TO 0.19 0.21 0.17 0.22 0.19 0.21 0.2 0.19 0.19
en autoclaves
Esterilización y
25 TO 18.86 18.84 18.88 18.93 18.9 18.84 18.91 18.86 18.82
enfriamiento
Desestibado de
26 TO 5.83 5.8 5.86 5.91 5.88 5.8 5.89 5.83 5.78
coches
Lavado y secado de
27 TO 4.28 4.35 4.33 4.29 4.32 4.43 4.38 4.31 4.43
latas
28 Selección TO 3.56 3.6 3.59 3.64 3.61 3.6 3.62 3.56 3.58
Etiquetado y
29 TO 5.65 5.63 5.67 5.72 5.69 5.63 5.7 5.64 5.61
codificado
30 Encajonamiento TO 9.84 9.82 9.86 9.91 9.88 9.82 9.89 9.75 9.8
Almacenamiento de
31 TO 11.72 11.7 11.74 11.79 11.76 11.7 11.77 11.72 11.68
producto terminado
TOTAL TO 192.7 192.14 193.12 194.53 193.66 192.09 193.89 192.04 191.52
Fuente. Elaboración Propia
P á g i n a 40 | 74
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0.32 0.34 0.36 0.34 0.35 0.32 0.36 0.21 0.39 0.35 0.3 0.32
2.77 2.79 2.8 2.78 2.79 2.77 2.81 2.7 2.84 2.79 2.75 2.77
0.42 0.44 0.45 0.43 0.44 0.42 0.46 0.22 0.49 0.44 0.4 0.42
17.89 17.97 17.98 17.96 17.97 17.95 17.99 18.01 18.02 17.92 17.93 17.89
7.37 7.44 7.45 7.43 7.44 7.42 7.46 7.51 7.49 7.1 7.4 7.37
2.81 2.86 2.87 2.85 2.86 2.84 2.88 2.93 2.91 2.5 2.82 2.81
0.18 0.23 0.2 0.18 0.19 0.21 0.17 0.22 0.2 0.19 0.19 0.18
18.84 18.86 18.87 18.85 18.86 18.84 18.88 18.93 18.91 18.72 18.82 18.84
5.71 5.82 5.84 5.82 5.83 5.8 5.86 5.91 5.89 5.66 5.78 5.71
4.32 4.28 4.29 4.23 4.28 4.35 4.33 4.29 4.38 4.39 4.43 4.32
3.2 3.62 3.57 3.55 3.56 3.6 3.59 3.64 3.62 3.44 3.58 3.2
5.6 5.65 5.66 5.64 5.65 5.63 5.67 5.72 5.7 5.33 5.61 5.6
9.76 9.84 9.85 9.83 9.84 9.82 9.86 9.8 9.89 9.75 9.8 9.76
11.6 11.72 11.73 11.71 11.72 11.7 11.74 11.7 11.77 11.72 11.68 11.6
191.04 192.69 192.91 192.35 192.92 192.14 193.12 193.83 194.07 190.54 191.64 190.11
P á g i n a 41 | 74
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0.34 0.36 0.34 0.36 0.41 0.36 0.39 0.35 1.09 0.38 14% 1.14 0.43
2.79 2.8 2.78 2.81 2.86 2.81 2.84 2.8 1.09 3.05 14% 1.14 3.47
0.44 0.45 0.43 0.46 0.51 0.46 0.49 0.44 1.09 0.48 14% 1.14 0.55
17.97 17.98 17.96 17.99 18.04 17.99 18.02 17.97 1.09 19.59 14% 1.14 22.33
7.44 7.45 7.43 7.46 7.51 7.46 7.49 7.43 1.09 8.1 14% 1.14 9.24
2.86 2.87 2.85 2.88 2.93 2.88 2.91 2.85 1.09 3.11 14% 1.14 3.55
0.23 0.2 0.18 0.17 0.22 0.17 0.2 0.2 1.09 0.21 14% 1.14 0.24
18.86 18.87 18.85 18.88 18.93 18.88 18.91 18.87 1.09 20.56 14% 1.14 23.44
5.82 5.84 5.82 5.86 5.91 5.86 5.89 5.83 1.09 6.35 14% 1.14 7.24
4.28 4.29 4.23 4.33 4.29 4.33 4.38 4.33 1.09 4.72 14% 1.14 5.38
3.62 3.57 3.55 3.59 3.64 3.59 3.62 3.56 1.09 3.88 14% 1.14 4.42
5.65 5.66 5.64 5.67 5.72 5.67 5.7 5.65 1.09 6.15 14% 1.14 7.02
9.84 9.85 9.83 9.86 9.91 9.86 9.89 9.84 1.09 10.72 14% 1.14 12.22
11.72 11.73 11.71 11.74 11.79 11.74 11.77 11.72 1.09 12.78 14% 1.14 14.56
192.69 192.91 192.35 192.31 194.17 193.12 194.15 192.68 33.79 210.01 4.34 35.34 239.37
P á g i n a 42 | 74
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Inspección de
16 2.32 2.31 2.32 2.33 2.32
envases
Pesado en línea
17 9.45 9.44 9.45 9.44 9.45
el producto
Traslado a la
18 0.42 0.43 0.42 0.44 0.43
Dosificadora
Llenado de
19 líquido de 3.47 3.47 3.46 3.48 3.47
gobierno
Traslado hacia la
20 0.56 0.55 0.54 0.55 0.55
cerrado de latas
21 Cerrado de latas 22.32 22.33 22.32 22.3 22.33
22 Pesado 9.23 9.25 9.23 9.24 9.24
Colocar en
23 3.54 3.55 3.56 3.54 3.55
coches
Traslado a
24 esterilizar en 0.23 0.26 0.23 0.24 0.24
autoclaves
Esterilización y
25 23.45 23.44 23.45 23.4 23.44
enfriamiento
Desestibado de
26 7.25 7.23 7.25 7.23 7.24
coches
Lavado y secado
27 5.39 5.38 5.39 5.37 5.38
de latas
28 Selección 4.41 4.43 4.41 4.43 4.42
Etiquetado y
29 7.01 7.01 7.02 7.04 7.02
codificado
30 Encajonamiento 12.21 12.2 12.22 12.2 12.22
Almacenamiento
31 de producto 14.54 14.55 14.56 14.6 14.56
terminado
TOTAL 239.262 239.353 239.315 239.25 239.37
Fuente. Elaboración Propia
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Como se ve en la tabla anterior cada máquina tiene sus tiempos de paradas, para
poder hallar el OEE se tomó en cuenta el tiempo que se labora, es decir 6 días a
la semana, dando un promedio así de 12.10 horas al día. Los resultados que se
obtuvieron para el indicador OEE, en la siguiente tabla se muestra los resultados:
P á g i n a 46 | 74
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Se logra mostrar que el porcentaje del índice OEE durante los meses de febrero a
mayo fueron de 59% de promedio mensual, es decir no es la disponibilidad, ni
rendimiento que la empresa espera. Aquí es donde se decide aplicar el TPM a
través de las tres fases que con la planificación, preparación y ejecución.
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Revisión
Mecánic
válvula de 40
o
cierre rápido
Sistema de
Revisión
Alimentación
válvula 2''
de Agua Mecánic
150# 40
o
compuerta
roscada
Revisión
empaque
ATS- Mecánic
Autoclaves hidraulico 40
321 o
20x25 –
delantero
Mecánic
Autoclaves 8
Revisión filtro o
general
Revisión
Mecánic
válvulas de 8
o
venteo
Revisión
Mecánic
regulador de 8
presión o
Revisión/
cambio
bandas de Mecánic
300
transporte 1 y o
Sistema de 2 (doble
alimentación de direccionada)
envases
Revisión/
ajuste disco Mecánic
300
giratorio y o
Volumétric guías
EV-P2
a Revisión Mecánic
400
estado cilindro o
Revisión/
limpieza
Sistema de Mecánic
electroválvula 400
llenado líquido o
activadora del
de cobertura émbolo
Revisión/
Mecánic
cambio gomas 50
o
de sellado
Lubricación de Mecánic
Semanal
rodajes o
Coches Cambio de Mecánic
CV200 General Trimestral
móviles rodajes o
Limpieza Mecánic
Diario
general o
Revisión
M4- Electróni
Balanzas General eléctrica/ Diario
20P co
calibrar
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Mecánic
Diario
Limpieza o
Revisión
esporádica del
Mecánic
nivel de aceite
o
de la caja de
transmisión Trimestral
lubricación de Mecánic
rodamientos o Trimestral
Alimentación
M0102 Moledora Revisión o
( vibratorio) Mecánic
cambio de Semanal
o
rodillos
Ajuste de
sistemas
Mecánic
tensores y Semanal
o
revisión de
rodillera
Revisión/
alineación del Electróni
Sistema de sensor co 50
CTR-
Cortadora llenado Revisión Mecánic
100 tanque o 400
de producto
Revisión/camb Mecánic
io de cuchillas o Diario
Revisión de
amperaje
motor reductor
banda Electróni
dosificador co 750
Revisión/
ajuste cadena
transmisión Mecánic
motor reductor o 200
Revisión /
cambio
válvulas
DSD- Dosificado Dosificador tubería retorno
501 r línea 2 líquido Mecánic
Dosificador o 200
Revisión /
limpieza de
bomba retorno Mecánic
aceite o 200
Revisión /
limpieza
bomba retorno Mecánic
agua o 500
Revisión/ Mecánic
limpieza o 500
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bomba retorno
aceite
Fuente. Elaboración Propia
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8.00%
6.00%
4.00% Porcentaje de desperdicios (%)
2.00%
0.00%
Antes Después
Título del eje
Prueba de hipótesis
Ho: Los datos del tiempo de espera dentro del proceso productivo, presentan una
distribución normal.
H1: Los datos del total tiempo de espera dentro del proceso productivo, no
presentan una distribución normal.
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Se puede determinar que los resultados del nivel de significancia fueron de 0.190,
lo que significa que es mayor al 0.05, esto quiere decir que se acepta la hipótesis
nula y se afirma que los datos del porcentaje total de desperdicio de la empresa
de Frigoinca presentan una distribución normal.
Continuando, se procede a realizar la prueba de t student para las dos
dimensiones que se realizaron la prueba de normalidad, las siguientes hipótesis
de la investigación para, el tiempo de espera en el proceso productivo fueron:
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Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Desv. Desv. confianza de la Sig.
Desviac Error diferencia (bil
ión promedio ater
Media inferior superior t gl al)
Antes- 3
313,875 342,556 85,639 295,62 3,321,285 15
Par Despúes 6,651 000
Fuente. Software SPSS
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Diferencias emparejadas
t gl Sig. (bilateral)
95% de
Desv. intervalo de
Desv.
Error confianza de la
Media Desvia
promedi diferencia
c ión
o inferi superi
or or
Antes-
Pa 8,37 30,7 1 ,0
Despúe 1 ,272 7,795 8,955
r s
5 96 5 00
Fuente. Software SPSS
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VI. DISCUSIÓN
La investigación fue realizada en la empresa Frigoinca S.A.C. en el área de
producción. Se conocen los procesos productivos de la empresa y todos los
procesos realizados se describen detalladamente en el diagrama de flujo. Para el
primer objetivo específico se utilizó diagramas de Ishikawa y diagramas de Pareto
para poder identificar y clasificar problemas para diagnosticar la situación actual,
se encontró que existen los siguientes problemas principales: procesos de
producción irregulares, tiempos de entrega prolongados, bajo rendimiento de las
máquinas, paradas, etc. fallas de las máquinas y falta de capacitación para
realizar tareas durante la producción. Por lo que se decidió utilizar herramientas
de Lean como: estandarización de procesos, SMED y TPM para solucionar los
problemas anteriores. Se pone énfasis en el uso de métodos de encuesta, análisis
de documentos y observación para recopilar información. De igual forma, en su
estudio sobre manufactura esbelta para mejorar los procesos del calzado, el autor
Bermejo Díaz (2019) mencionó que utilizó métodos de análisis y observación de la
literatura para recopilar información en la empresa. Entonces, cuando
encontramos problemas similares en nuestra investigación, como confusión y falta
de tiempo de limpieza y preparación, decidimos utilizar herramientas lean como
5s, Jidoka, Kanban y SMED. Como lo señalan Aucasime Gonzales y Tremolada
Cruz (2020), mencionaron que primero se debe recolectar información a través de
métodos como la observación, encuesta o análisis de documentos, y luego
herramientas adecuadas para determinar la causa y encontrar una solución. Este
es el mismo enfoque utilizado en este estudio. Montero Pretel (2018) señaló que
existen otras herramientas para diagnosticar problemas. Utilizando herramientas
como Ishikawa, los diagramas de Pareto nos permiten identificar las causas
fundamentales de problemas específicos y priorizarlas. Además, estas
herramientas están diseñadas para encontrar soluciones más rápidamente, de
modo que no se produzcan, sino que agraven los problemas existentes.
Para el segundo objetivo se aplicaron herramientas de manufactura esbelta, pero
antes se desarrollaron diagramas de flujo para aplicar la estandarización de
procesos. El tiempo total de la actividad fue de 297.12 minutos, al realizar algunos
ajustes en la actividad y aplicar la herramienta SMED se redujo el tiempo de
procesamiento a 239.37 minutos, lo que demuestra que al utilizarla en el proceso
productivo se ahorró 57.77 minutos. De manera similar, SMED aplicado a
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7.1. CONCLUSIONES
1. Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa, identificando
y clasificando las causas principales que generaron los desperdicios dentro
del proceso productivo, los cuales fueron los procesos de producción no
estandarizados, el excesivo tiempo de preparación, la deficiente
manipulación de las máquinas, las paradas en las máquinas por averías y
así también la falta de capacitación para ejercer sus labores en el proceso
productivo. En comparación de estado inicial del porcentaje total de
desperdicio fue de 11.44% y su tiempo inicial fue 405.75 minutos.
2. Se aplicó las herramientas de Lean Manufacturing, donde se realizó la
estandarización de procesos con la ayuda de un diagrama de análisis de
proceso, donde el tiempo total de las actividades fueron de 297.12 minutos,
con la mejora y la aplicación de la herramienta SMED se disminuyó a
239.37 minutos, dando así un ahorro de 57.75 minutos, invirtiéndolo en el
proceso de producción, a la vez se redujo su tiempo de preparación de la
máquina moledor y volumétrica en 3.63 minutos y 5.34 minutos
respectivamente, finalmente la herramienta TPM, el indicador OEE, su
porcentaje inicial fue de 59% donde fue superado a un 89%.
3. Después de que se implementó las herramientas de Lean Manufacturing,
se halló el porcentaje total de desperdicio que fue de 11.44% y se redujo a
3.14%, es decir se logró disminuir un 8.30%, resaltando a la vez que
también se redujo el tiempo de espera en el proceso productivo de 405.75
minutos a
91.88 minutos.
4. Se determinó que gracias a la aplicación de las herramientas de Lean
Manufacturing se logró disminuir los desperdicios de la empresa, pues el
porcentaje total disminuyó un 8.30% además el tiempo de espera
descendió de 405.75 minutos a 91.88 minutos, ahorrando así 313.87
minutos los cuales son utilizados para el proceso productivo.
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7.2. RECOMENDACIONES
Después de haber realizado el estudio con un gran éxito, se logran brindar las
siguientes recomendaciones.
Se recomienda hacer un seguimiento y a la vez el control de las
herramientas implementadas, para mantener el mismo indicador de
porcentaje de desperdicios dentro del proceso productivo y de los tiempos
de espera.
Se recomienda que el Jefe de Producción de la empresa realice estudios
sobre las variaciones que puedan llegar a afectar la calidad del producto y
buscar más mejoras para seguir disminuyendo los productos observados por
calidad.
Se recomienda que mensualmente se realicen controles con los indicadores
de los desperdicios para así poder evitar alteraciones, en caso lleguen a
existir para poder tomar medidas correctivas, y así no ocasionen gastos y
sobre todo baja en la rentabilidad.
Se recomienda también que se realicen capacitaciones semanales o
mensuales al personal de la empresa, sobre todo en el área de calidad, para
que así puedan realizarlo correctamente, dentro de ella podemos encontrar
temas relacionados a las BPM, buscando de una u otra manera que el
personal vea la mejoraría y tenga motivación en mejorar día a día y cumplan
los lineamientos de la empresa.
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VIII. BIBLIOGRAFIA
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ISSN 1806-9649.
en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13943
5527&l ang=es&site=eds-live ISSN: 1051-9815
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IX. ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
Tiempo
N° observación Interna Externa Observación
Observado
Total
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ANEXO 8
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