Coregido Senati
Coregido Senati
Coregido Senati
INDUSTRIAL
ESCUELA: TEXTIL
Autor :
Lima, Perú
2015
Pá gina 1
DEDICATORIA:
Pá gina 2
ESTRUCTURA PROYECTO DE INNOVACION Y/O
MEJORA NIVEL TECNICO OPERATIVO
INDICE
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL
Pá gina 3
CAPITULO IV
PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA.
CAPITULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MEJORA
CAPITULO VI
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA
CAPITULO VII
CONCLUSIONES
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
Pá gina 4
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE
INNOVACIÓN Y/O MEJORA
Por los reclamos constantes del exceso de merma de orillo y por la falta de
peso en las telas acabadas enrolladas, realizamos un seguimiento observando
el problema que genera y uno de ellos es la mala calibración de cuchillas esto
genera el exceso de merma y menos ancho a la tela acabado, porque al cortar
mucho orillo disminuye el ancho y el cliente reclama por ello. Así de igual
manera encontramos otro problema por parte del peso de los rollos acabados
esto es generado por los defectos que se pueden encontrar al momento de la
inspección de calidad como desagujados, anillados, manchas, agujeros, etc.
Pá gina 5
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1 R
az
ó
n
social
EMPRESA: TEXTILES CAMONES S.A
Siguientes:
Exportación Tela.
Exportación Prenda.
Servicio de estampado
EXPORTACION TELA
Pique simple
Gamuza
Viscosa
French Terry
Jersey
Rib 1x1
Pá gina 6
EXPORTACION PRENDA
Viscosa vortex
Jersey
Jersey peinado
Pique
Jersey Algodón
SERVICIO DE ESTAMPADO
Viscosa
Jersey
Jersey full licra
French Terry Licrado
Jersery Calado
Doble Jersey
Jersey Polycotton
Pique Simple
1.2.1 CLIENTES
EXPORTACION DE TELA
Distritex (Ecuador)
Floral (Colombia)
Perutex
Elida Quiroz(Bolivia)
Juan Carlos Doria(Bolivia)
Víctor Delgado
EXPORTACION DE PRENDA
Pá gina 7
1.3 Área donde se desarrollará el Proyecto de
Innovación y/o Mejora
Pá gina 8
1.4 Otra información relevante
HISTORIA
MISION
VISION
Pá gina 9
CAPITULO II
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACION Y/O
MEJORA
Objetivos generales
Objetivos específicos.
Satisfacer al Cliente
Pá gina 10
2.3 Justificación del proyecto de innovación y/o
mejora.
En este trabajo de innovación buscamos reducir el porcentaje de merma de
orillos y aumentar el peso requerido por el cliente mediante el reposo; esto
hace que desarrollemos y analicemos el proceso del articulo JERSEY
VISCOSA 100% garantizando resultados positivos en la tela; evitaremos el
número de reclamos y así satisfacer al cliente.
Pá gina 11
2.5 Conceptos y términos técnicos utilizados.
MERMA FISICA
ABRIDORES DE RAMA
Controlar bien los abridores de entrada para abrir los bordes en una
máxima expresión y de esta forma no agarré mucho orillo.
ATA
AQUA BOY
AMBIENTE DE REPOSO
CALIBRADORES
Pá gina 12
CAPÍTULO III
Tejeduría
Preparado y unión
de Cuerdas
Teñido en Maquina
Abridora Corino y
exprimidora
Acabado en Rama
(Enrollado)
calidad
Almacén de Tela
Acabada
Pá gina 13
CONCEPTOS BASICOS POR AREA
TEJEDURIA: Área que tiene un parque de 50 máquinas tejedoras en
máquinas circulares ORISSIO TERROT MAYER, estas constan de 98 sistemas de
conos de hilos para realizar el proceso de tejido en diferentes artículos.
Pá gina 14
RAMA: Esta máquina tiene una función muy importante el de dar estabilidad
dimensional a la tela, suavizar, resinar, termofijar, secar, polimerizar, etc., todos los
acabados por haber en línea abierta. Se
CALIDAD:
Se encarga de inspeccionar,
auditar la calidad en
proceso y al término del
proceso, si pasa los
requerimientos o
estándares del cliente, esta
se aprueba en el sistema y
se da pase para el ATA 1 o
ATA 2 es decir a los almacenes.
Pá gina 15
3.2 Efectos del Problema en el Área de Trabajo
FACTURACIONES
RECLAMOS
Esto ocurre por exceso de mermas, por menos peso en las telas, retraso de
despacho.
DEVOLUCIONES
MERMAS
Pá gina 16
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA
Falta de capacitación Remalles
Mal uso de Parada de maquina
humidificador
REDUCCION DE
METODO MAQUINA MERMA
Mala calibración en los
Pá gina 17
Cuchilla en mal
rodillos. estado sin
calibración.
Proceso de mal engomado.
Controlar el tiempo inicial y
Sensores fallando
final de lo proyectado de
cada partida
3.3Análisis de las causas raíces que generan el problema.
3.4Priorización de causas raíces (Diagrama de Pareto)
CAUSAS CONTEO % Relativo % Acum
FALTA DE SUPERVISION 25 18.75% 18.75%
FALTA DE CAPACITACION 15 14.20% 32.95%
MAL USO DEL HUMIDIFICADOR 16 28.56% 47.31%
REMALLES 4 8.78% 27.53%
MALA CALIBRACION 6 23.15% 41.90%
CUCHILLAS EN MAL ESTADO 20 27.00% 45.75%
SENSORES FALLANDO 10 15.12% 33.87%
CONTROLAR EL TIEMPO 18 23.16% 41.91%
TOTAL 114
100.00%
90.00%
100
80.00%
70.00%
80
60.00%
PORCENTAJE %
60 50.00%
40.00%
40
30.00%
20.00%
20
10.00%
0 0.00%
R S
I ON ON DO LE IO
N
AD
O
IS CI AL C ST
RV I TA I CA M RA E
PE C IF R E B AL
PA ID LI
SU CA CA M
DE UM A EN
A DE LH AL AS
LT LT
A DE M IL
L
FA FA SO CH
U CU
AL CONTEO % Acum
M
Pá gina 18
CAPITULO IV
Al momento de
la operación se
puede identificar
que las cuchillas Para prevenir que
Identificar donde se
no llegan a En el Área de las cuchillas
encuentra el
cortar bien los acabado de tela realicen un mal
problema
orillos y generan corte de orillo
así merma por
ellos atrasa la
producción.
Pá gina 19
4.7 Consideraciones técnicas y operativas para la
implementación de la mejora.
2.-Medicion de humedad relativa inicial y final con un equipo llamado aqua boy:
es importante para tomarlo como referencia en las demás partidas de
producción y poder llevar a cabo el control.
3.-Pesar el primer rollo al inicio y final después del tiempo propuesto: 24 horas
y 48 horas de acuerdo a lo que queremos recuperar.
Pá gina 20
RECUPERACION DE HUMEDAD POR TIEMPO DE REPOSO
SEGUIMIENTO N°1
En esta guía se detalla los parámetros que el cliente pide, de cuantos rollos es
la partida, de cuantos kilos es cada rollo y la maquina donde se ha teñido.
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
Prueba inicial
Pá gina 21
VISCOSA Peso de Rollo :22.60Kg
Densidad : 180g/m2
Humedad :5.5%
Prueba A Prueba B
Tiempo de reposo: 24 Tiempo de reposo :48
VISCOSA horas horas
Peso del Rollo:23Kg Peso del Rollo: 23.45Kg
Densidad : 208 g/m2 Densidad :212g/m2
Humedad de reposo: Humedad de reposo:
10.5% 11%
FORMULAS
PESO CORREGIDO
100+Regain actual
%H = %R
%R=100 x %H
100 - %H
100+5.82
Pá gina 23
. SEGUIMIENTO N°2
Pá gina 24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
Prueba inicial
VISCOSA Peso de Rollo :23Kg
Densidad : 179g/m2
Humedad :6.5%
Prueba A Prueba B
Tiempo de reposo: 24 Tiempo de reposo :48
VISCOSA horas horas
Peso del Rollo:23.50Kg Peso del Rollo: 24Kg
Densidad : 196 g/m2 Densidad :200g/m2
Humedad de reposo: Humedad de reposo:
10.5% 11.5%
Peso corregido
Rollo %H Peso (kg) %R
(kg)
1 6.5 23 6.95 23.87
2 6.5 23.01 6.95 23.88
3 6.5 22.89 6.95 23.76
4 6.5 22.76 6.95 23.62
5 6.5 22.68 6.95 23.54
6 6.5 23.13 6.95 24.01
7 6.5 22.78 6.95 23.64
8 6.5 22.6 6.95 23.46
9 6.5 22.68 6.95 23.54
10 6.5 22.65 6.95 23.51
11 6.5 22.59 6.95 23.45
12 6.5 22.63 6.95 23.49
13 6.5 22.57 6.95 23.42
Pá gina 25
SEGUIMIENTO DE ORILLO
ANTES AHORA
PARTIDA 1514235.01
PARTIDA 1514234.01
Peso orillo de la partida: 11.10Kg
Peso orillo de la partida: 12Kg.
MUESTRA
MUESTRA
Merma de orillo: 1.5cm
Merma de orillo: 3cm
Peso de orillo: 1.00kg
Peso de orillo: 1.16kg
Pá gina 26
4.3 Recursos Técnicos para Implementar la Mejora
Propuesta
Los recursos técnicos utilizados para la implementación del proyecto son:
Pá gina 27
Rodillos Calibradores
Son sensores que abren los orillos de la tela y es trasladada por las
agujas hacia los engomadores.
Sensores de
Goma
3.sensores de orillos
(Engomadores)
Rodillos de goma, la tela es trasladada por las agujas hacia estos
rodillos donde pasa hacer engomado antes de ser cortada.
4. Engomadores
Enrolladora
La máquina se encarga enrollar la tela a la salida de la rama, tiene una
tina en la parte posterior donde calle la tela de la rama con corte de orillo
pasa por los abridores y llega unos rodillos donde se coloca un tubo, ahí
se enrolla la tela.
Pá gina 28
4.3 Cronograma de Ejecución de la mejora
DURACION
ACTIVIDADES A
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
REALIZAR
SE SEM SEM SE SEM SEM SE SEM SEM SEM SE SEM SEM SE SEM SEM
M1 2 3 M4 1 2 M3 4 1 2 M3 4 1 M2 3 4
ANALISIS DEL
PROBLEMA
Identificación del
problema
Determinación de los
problemas principales
Describir la situación
actual de los procesos
IMPLEMENTACION
Analizar el plan de
acción
SUPERVISION
Realizar seguimiento
de la mejora
Recopilación de datos
del seguimiento
Presentación en
borrador y corrección
Presentación del
proyecto
4.8
Pá gina 29
4.9 Aspectos limitantes de la implementación de la
mejora
Pá gina 30
CAPITULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MEJORA
Pá gina 31
5.7 Otros costos de implementación de la Mejora
%Merma Anterior 4%
%Merma Actual 2%
Recuperación 2%
FORMULA
12 000 x2 = 240kg Por día
100
Pá gina 32
5.8 Costo total de la Mejora
COSTO DE LA MEJORA
Costo de Materiales S/.17,745.06
Costo de Mano de obra S/.112.00
S/. 17,857.06
TOTAL
En el siguiente cuadro observamos los gastos de la mejora.
Pá gina 33
CAPITULO VI
Beneficio Económico
2 Turnos (48horas)
20 Partidas
6 Partidas Despachadas
Pá gina 34
CAPITULO VII
CONCLUSIONES
Pá gina 35
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
Pá gina 36