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AUTORES:
Paredes Goicochea, Jose Hermes (ORCID: 0000-0001-9649-4110)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Gestión empresarial y productiva
LIMA –PERÚ
2022
Dedicatoria
2
Agradecimiento
3
Índice de contenidos
Caratula i
Dedicatoria ii
Agradecimiento iii
Índice de contenidos iv
Índice de tablas v
Índice de figuras vi
Resumen vii
Abstract viii
I. INTRODUCCIÓN 1
II. MARCO TEÓRICO 7
III. METODOLOGIA 17
3.1 Tipo y diseño de investigación 17
3.2 Variable y Operacionalización 18
3.3 Población, muestra y muestreo 18
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 20
3.5 Procedimientos 20
3.6 Método de análisis de datos 24
3.7 Aspectos éticos 24
IV. RESULTADOS 25
V. DISCUSIÓN 44
VI. CONCLUSIONES 47
VII. RECOMENDACIONES 48
REFERENCIAS 49
ANEXOS
4
Índice de tablas
Tabla 1 Importaciones de materia prima de países asiáticos 20
Tabla 2 Medidas de driza de la empresa Textitop. 20
Tabla 3 Presentación de colores de drizas básico y alternativos 21
Tabla 4 Sobre aspectos económicos de investigación Pre-test 58
Tabla 5 Antes y después de la 5s 23
Tabla 6 Antes y después del Poka Yoke 24
Tabla 7 Antes y después del Value stream mapping 24
Tabla 8 Análisis descriptivo de la productividad 25
Tabla 9 Antes y después de la Productividad 25
Tabla 10 Análisis descriptivo de la eficiencia 28
Tabla 11 Antes y después de la eficiencia 29
Tabla 12 Análisis descriptivo de la eficacia 31
Tabla 13 Antes y Después de la eficacia 32
Tabla 14 Costos de la producción - Pretest 33
Tabla 15 Costos de la producción - Postest 33
Tabla 16 Costos de la producción - Postest 34
Tabla 17 Costos de la producción - Postest 34
Tabla 18 Costos de la producción - Postest 34
Tabla 19 Kolmogorov-Smirnov 36
Tabla 20 Pruebas de normalidad de la productividad con Kolmogórov-Smirnov 39
Tabla 21 Estadística descriptiva de la productividad 40
Tabla 22 Estadística de prueba de la productividad 40
Tabla 23 Pruebas de normalidad de la eficiencia 41
Tabla 24 Estadística descriptiva de la eficiencia 41
Tabla 25 Estadística de prueba de la eficiencia 42
Tabla 26 Pruebas de normalidad de la eficacia 42
Tabla 27 Estadística descriptiva de la eficacia 43
Tabla 28 Estadística de prueba de la eficacia 43
5
Índice de figuras
6
Resumen
En la investigación titulada “Lean manufacturing para mejorar la
productividad en el área de manufactura de la empresa Textitop en el distrito de
San Juan de Lurigancho año 2021” tuvo como objetivo determinar como el lean
manufacturing ayudó a mejorar la productividad en el área de manufactura de la
empresa Textitop, el método de la investigación fue aplicado, con nivel descriptivo
– explicativo – causal, método cuantitativo, el diseño cuasi experimental.
Para la validación de la hipótesis se usa la prueba de rangos con signo de
Wilcoxon, logrando como resultado que la aplicación del lean Manufacturing ha
obtenido un crecimiento en la productividad del 66%, debido a un aumento en la
eficacia del 77% gracias a que los despachos requeridos de los operarios fueron
entregados a tiempo, a su vez la eficiencia mejor porque el tiempo realizar los
proveedores fueron optimalizado en 85%. La muestra y la población que son
iguales por la investigación de los tipos cuasi experimental, la población está
constituida el total de los proveedores atendidos 24 semanas laborales, periodo
en el cual se recolectará datos de los colaboradores involucrados en el área de
producción.
7
Abstract
For the validation of the hypothesis, the Wilcoxon signed rank test is used,
achieving as a result that the application of lean Manufacturing has obtained a
growth in productivity of 66%, due to an increase in efficiency of 77% thanks to the
fact that the dispatches required from the operators were delivered on time, in turn
the efficiency was better because the time carried out by the suppliers was
optimized by 85%. The sample and the population that are equal by the
investigation of the quasi-experimental types, the population is constituted by the
total of the providers served 24 working weeks, period in which data will be
collected from the collaborators involved in the production area.
8
I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional la industria de manufactura ha presentado diversos
indicadores que han cambiado el flujo económico, China la gran potencia mundial
de productos e insumos textiles se ha visto impactada con la caída de 11% de
producción mundial durante el año 2019. Pero sin embargo es un caso sostenido
de la caída continua de su sector de manufactura textil que viene desde el año
2015 cayendo 1% de su producción textil y esto en párelo que países como
Vietnam y Myanmar han absorbido los movimientos de la cadena de productos
gracias a las estrategias comerciales establecidas en sus políticas. Vietnam por
otro lado ha crecido un 19% en su industria de manufactura con relaciona al año
2018.
1
caídas durante la pandemia, pero también se debe considerar que la industria de
confesiones menores tuvo gran demanda en especial en productos de protección
personal como enterizos térmicos y mascarillas de uso médico y uso cotidiano de
la población que lo utilizo para para cuidarse de los contagios COVID-2019 a
continuación se presenta un gráfico estadístico de indicadores económicos.
2
El 2020 las economías latinoamericanas han visto el estancamiento
gigante de sus industrias de manufactura producto del impacto pandemia del
covid-2019 que obstaculizado el desarrollo continuo de una productividad de
América latina y el caribe que en conjunto ha caído en el PIBLAT 7,4% en relación
a los años anteriores de la pandemia covid-2019. Según el Banco interamericano
de desarrollo - BID (2019) el comportamiento proyectado en el desempeño de las
economías para América Latina, así como también para el caribe es la siguiente.
Datos que se pueden complementar con el anexo 3 y 4° de figuras que permiten
ampliar nuestra información (p. 21).
3
económicos positivos durante los últimos 10 años que han contribuido con la
creación de 400mil empleos directos producto de la actividad textil.
4
como cuerdas de nylon o poliéster de usos industriales. En ese sentido la
investigación presenta dos problemas específicos: ¿De qué manera el lean
manufacturing incrementó la eficiencia en el área de manufactura en la empresa
Textitop en San Juan de Lurigancho 2021? y ¿De qué manera el lean
manufacturing incrementó la eficacia en el área de manufactura en la empresa
Textitop san juan de Lurigancho 2021?
5
En cuanto a los objetivos que se plantea el siguiente proyecto de
investigación son los siguientes: primero como objetivo general la investigación se
planteó, determinar como el lean manufacturing ayudó a mejorar la productividad
en el área de manufactura de la empresa Textitop en el distrito de San Juan de
Lurigancho año 2021.Y como objetivos específicos tenemos dos: Primer objetivo
específico es; determinar como el Lean manufacturing ayudó a mejorar la
eficiencia en el área de manufactura de la empresa Textitop en el distrito de San
Juan de Lurigancho, 2021. El segundo objetivo específico es establecer como el
Lean manufacturing ayudo a mejorar la eficacia en el área de manufactura de la
empresa Textitop en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2021. A continuación,
se presenta tablas y figuras que permiten ampliar la base por el cual nuestra
investigación se realiza en la empresa Textitop como una tabla de las 6m, matriz
de Ishikawa, diagrama de Pareto que muestran algunos problemas que viene
presentando la empresa Textitop en San Juan Lurigancho 2021 que se
encuentran en anexos.
6
II. MARCO TEÓRICO
Para nuestro proyecto de investigación estos son los antecedentes de nivel
internacional, según (Lauracio et al., 2021, p. 8) la aplicabilidad de los 5 sentidos
como herramienta estratégica de fabricación lean: Un estudio que ocurrió en la
industria textil de Cuiabá-MT. La investigación tuvo como objetivo aplicar la
herramienta 5s en dos sectores de una manufacturera textil que fueron en stock
de tejido y acabados en líneas de uniformes. Tuvieron como objetivos específicos
identificar los obstáculos de proceso que involucra al personal y de implementar la
herramienta en los sectores donde están concentrado la problemática , su estudio
fue cuantitativo y cualitativo en relación a los insumos y materiales y también
hacen referencia a las 5s:Seiri,Seiton,Seisou,Seiketsu y Shitsupke y concluyen en
su investigación que la empresa para ser competitividad tiene que cambiar de
modelos de fabricación en sus procesos que permitan una mejora de
productividad.
Según Gómez y Espín (2022), menciona su propuesta de aplicación
combinada de Valor Stream Mapping (VSM) y métodos de medición del tiempo
sistema de análisis universal (mtm-uas) métodos en la industria textil. En su
informe que investigo tuvo como objetivo eliminar algunos desperdicios durante el
proceso de reducir los tiempos al mínimo utilizando la herramienta de Lean
Manufacturing Valúe Stream Mapping (VMS). Su estudio fue de corte cuantitativo
descriptivo de la investigación se tuvo como resultado que el tiempo de
producción se redujo en un 56%, del mismo modo las actividades sin valor
lograron reducirse en un 57% (p. 11).
Arencibia et al., (2020), menciono sobre el mapeo del valor de los recursos:
un Parámetro para evaluar la eficiencia de los recursos de los sistemas de
fabricación. En su investigación sobre la utilización de lean manufacturing tiene
como objetivo realizar un mapeo y clasificación de actividades y recursos que
intervienen en los procesos de fabricación. El estudio siguió una metodología de
enfoque cuantitativo además en la investigación se propone un mapeo especifico
y sencillo fácil de reconocer y poder realizar una medición de la eficiencia. Tuvo
como resultado que el 20% de los recursos empleados en la fabricación generan
un valor agregado por lo tanto concluyen que la metodología propuesta permitirá
lograr objetivos económicos y ambientales (p. 6).
7
Tirado y Abril (2020), sobre el modelo de manufactura esbelta para la
descendencia en cuanto a tiempos de producción y reducción de las devoluciones
de artículos defectuosos en la industria textil. Su investigación científica desarrollo
como un objetivo un acondicionamiento de las herramientas lean manufacturing
(manufactura esbelta) con la convicción de corregir las deficiencias de algunos
procesos .en cuanto a diseño su investigación fue enfoque cual-cuantitativo,
además como resultados encontraron que los procesos de confecciones acumula
desperdicios y desorden en las áreas de producción del mismo los tiempos
tomados como muestra de estudio del jean es 442,89 min/lote en el inicio de la
aplicación de herramientas Lean, posteriormente de la implementación lean el
tiempo de producción disminuyo a 427,58 min/lote. La propuesta lea permitió el
aumento de 9 prendas diarias y se concluye que la manufactura esbelta
representa una mejora de oportunidad para Beto Jean al incrementar su
producción de jeans (p. 8).
Jiménez (2021) menciono que la mejora de la capacidad a través del
mapeo del flujo de valor y la técnica de balanceo de línea en la línea de
ensamblaje de compresores. El mercado global promueve una cultura de
exigencia y asistencia dirigida a los clientes finales la satisfacción del cliente es el
objetivo vital por el que se planea una producción. La investigación en su estudio
se basó en el firme aumento de producción mediante el acondicionamiento de
mapeo de flujo de valor y desagregar actividades que a veces suponen costos
innecesarios. Del mismo modo de la investigación se obtiene Los siguientes
beneficios del mapeo del flujo de valor seguido de la técnica de balanceo de
líneas han producido una mejora de la capacidad en un 86%, una reducción de la
mano de obra en un 28%, una mejora de la productividad de 1,24 a 1,70 unidades
por persona por día, un tiempo de producción reducido de 325,6 a 259,5 minutos,
eficiencia de la línea mejoró del 79,7% al 97,9% (p. 10).
Vargas y Camero (2021) menciono que las industrias de manufactura están
en una constante competencia por alcanzar un producto ideal para ofrecer a los
clientes finales. Del mismo modo muchas empresas buscan sistemas y
herramientas que permitan adoptar y se pueda disminuir tiempos y costos. La
investigación se realizó en empresas de Arabia Saudita donde se buscó un
estudio de caso para medir el rendimiento y productividad de la plantas de
8
producción ,con la implementación de manufactura esbelta se pudo obtener los
siguientes resultados se inició con una producción de 0.77% y con la
implementación se pudo incrementar a un 0.86% y la productividad total se
incrementó en un 11.45% .las recomendaciones del estudio se basa en que la
producción puede aumentar a un 45% con el ajuste de personal recursos
financieros y materias primas que se ven como los cuellos de botellas y que
impiden el crecimiento de la empresa. El artículo utiliza el lean manufacturing
como herramienta y recomienda aplicarlo en otros países fuera de Arabia Saudita
(p. 6).
Moran y Chávez (2022) gestión de las actividades sin valor añadido para
minimizar el plazo de entrega mediante el mapeo del flujo de valor en la industria
siderúrgica. una de las herramientas de lean manufacturing con amplia utilización
por el mundo empresarial es el value stream mapping que tiene como objetivo la
estandarización y documentación de los diferentes pasos durante los procesos
de manufactura que muchas veces son conocidos como los mapas de flujos o
mapas de procesos comenzando con los partes esenciales como la maquinaria y
sus distintos componentes que hacen posible el desarrollo de un trabajo para
realizar un producto del mismo modo se busca realizar un mapa de las distintas
actividades en las áreas para verificar cuales son las que requieren un ajuste la
investigación realizada en Polonia tuvo como resultado de la implementación de
33.40 horas antes de la implementación VSM a una mejora con la
implementación de 14.55 horas resultado conforme y que recomiendan a que las
empresas puedan realizar un mapeo de actividades para optimizar sus recursos y
tiempos de fabricación (p. 12).
Los antecedentes de investigación a nivel nacional que refuerzan nuestra
investigación académica son los siguientes, Mercado (2018) el objetivo general
del estudio fue determinar si la gestión del talento afecta el desempeño laboral. El
diseño preexperimental puede ser cuantitativo, aplicado, explicativo - causal. La
muestra estuvo conformada por 175 funcionarios de la sede del gobierno regional
La Libertad y para el procesamiento de la información se utilizó dos cuestionarios,
cuestionarios reales con niveles de confiabilidad de 0.801 y 0.872 para cada
variable, y para el procesamiento de la información se utilizó el software
estadístico SPSS V25, de ciencias sociales. información. Los resultados se
9
presentan con unas tablas estadísticas que serán explicadas. Se encontró que la
gestión del talento tiene un impacto significativo en la productividad laboral en el
gobierno regional de La Libertad, con Rho = 0.899 (correlación muy alta y
positiva) (p < 0.01). El 67,1% de los empleados de la sede del gobierno regional
La Liberta cree que la gestión del talento es regular y la productividad laboral es
media. Las organizaciones deben reconocer que los recursos humanos son la
clave del éxito, ya que un funcionamiento social mejorado aumenta la
productividad de las naciones y garantiza que los servicios y bienes logren llegar
a la sociedad (p. 7).
Carhuay (2018) respecto a la comunicación interna y productividad
laboral en las empresas de Tarapoto 2019. El objetivo fue el comportamiento
comunicativo y la productividad laboral en los procesos de la empresa de
manera interna entre los socios operativos. A nivel global el lean manufacturing
representa el cambio significativo con indicadores positivos lo que permiten
adaptar esta metodología como la herramienta estratégica más importante que
las industrias en la actualidad están adaptando en los procesos de
manufactura. Este articulo hace referencia a la sustentabilidad de la
metodología que cuenta con tres objetivos que la definan y son los siguientes
en el ámbito económico, social y ambiental en lo ambiental esta referido a la
industria circular termino global que muchas empresas están trabajando como
agente de cambio y responsabilidad empresarial social. El alineamiento de
actividades permite clasificar y filtrar las actividades que no aportan valor para
eliminarlas o reducirlas. SMED es una herramienta que complementa la
estandarización ya que tiene como objetivo reducir o eliminar actividades sin
interrumpir los procesos (p. 23).
Zuloeta y Muños (2018) en su artículo científico: la presente
investigación es de estudio cuantitativo y cualitativo, ya que interactuaron con
datos reales y actividades del proceso productivo. Mediante la aplicación de las
herramientas 5S, VSM que tienen como objetivo demostrar la eliminación de
los tiempos de espera, el exceso de desperdicio de producción, el manejo de
materiales, los movimientos innecesarios y el exceso de inventario. Ordenar
sobre la mesa los consumibles necesarios, organizar un proceso que permita
implementar uno de los conceptos principales de la manufactura esbelta, a
10
saber, el flujo de una pieza (el flujo de piezas por pieza), mantener un
inventario controlado. La conclusión final concluye como que objetivo principal
del proyecto de investigación es realizar mejoras en los niveles de atención de
esperas de tiempos y fabricación en el proceso de producción de alimentos en
el que se han utilizado herramientas y métricas Lean para implementar
prácticas de trabajo que permita la eliminación de los famosos desperdicios o
actividades que están de adorno y no ayudan en el desenvolvimiento de
sistemático. El resultado logrado demostró que, si existe una disminución de
costo/tiempo de esperas de durante el proceso en 99 % y hubo un crecimiento
de la productividad hasta en 20 % con datos 32,9 und. a 39,4 und. también
reduciendo la mano de obra de 8 a 6 operarios, en comparación con la
situación original. Descubre las herramientas implementadas, 5s, VSM, que
eliminan todo desperdicio encontrado en el proceso (p. 10).
Neyra (2018) en cuanto al implementar manufactura esbelta a través de
herramientas de estandarización, SMED y VSM, las PYMES de la industria
aumentaron su productividad en al menos un 8%. La implementación
estandarizada redujo los tiempos de inspección en al menos un 44% ya que
redujo el número de inspecciones que no tenían valor agregado al proceso. La
estandarización y SMED han logrado reducir el tiempo de tránsito en al menos
un 35%. Gracias a los cambios en el sistema, se logró reducir el tiempo de
carga y descarga en al menos un 39%. La estandarización de actividades
permite clasificar y filtrar las actividades que no aportan valor para eliminarlas o
reducirlas. SMED es una herramienta que complementa la estandarización ya
que tiene como objetivo reducir o eliminar actividades sin interrumpir los
procesos. Se recomienda para lograr el objetivo principal de mejorar la
productividad de las horas de trabajo (p. 4).
Carpio y Rodríguez (2018) sobre el Lean manufacturing pretendió
buscar conocimiento y modelado aleatorio dinámico para aumentar la
producción de pepitas en línea en las empresas de alimentos. El objetivo es
aplicar la fabricación ajustada a través de la simulación aleatoria para mejorar
la productividad de la línea de producción de pepitas de una empresa avícola.
El objetivo es optimizar recursos como el tiempo. Métodos y herramientas: el
análisis VSM le permite recopilar información sistemática sobre todos sus
11
procesos de producción y detectar cuales son las actividades a eliminar con un
impacto negativo en el proceso. Resultados: Se realizaron 11 actividades VSM
con un tiempo pretest de 940,48 segundos y postest de 925,17 segundos con
un nivel de confianza del 73,14%. El informe Kanban tuvo un tiempo entre
82,31 minutos y 154,42 minutos, un intervalo de confianza del 96,17 % y un
factor de cambio de tiempo del 8,11 %. En general, descubrí que las
herramientas lean han tenido éxito en mejorar los tiempos de ejecución y
aumentar la productividad de los cortes de pollo en las empresas de alimentos
(p. 14).
Tavera (2019) determinaron como problemas existentes, la falta de
organización y limpieza de la empresa, falta de un programa de mantenimiento
preventivo, inadecuada gestión de abastecimiento, inadecuada organización en
planta, causas generadoras que el producto final no sea entregado en el tiempo
acordado al cliente. Sobre diseñó la propuesta de mejora del proceso de
elaboración de puertas enrollables con la aplicación de herramientas (SMED,
VSM, TPM, Kanban y 5S) utilizadas en la metodología Lean Manufacturing,
logrando el mejoramiento del proceso productivo, al eliminar las actividades
que no generan valor, tiempos por reparación de maquinaria, esperas de
materia prima e insumos, obteniendo como consecuencia mayor satisfacción al
cliente, y disminución de los tiempos de entrega del producto terminado (p. 10).
De la Cruz y Gómez (2021) en su artículo científico: Aplicación de la
metodología lean manufacturing en el sector industrial. Se demostró que tras
aplicar el Lean Manufacturing se logra alcanzar grandes beneficios para las
empresas, tras resultado encontrado se puede concluir en que las
metodologías más utilizadas por las empresas industriales son las 5S, TPM y
KAISEN, que ayudan a lograr mejoras en la condición laboral que nos permitan
cumplir condiciones de trabajo y le permitan realizar las tareas de manera
limpia, ordenada y organizada. Así, se puede decir que la aplicación de la
manufactura esbelta no es una opción a evaluar, sino una necesidad para
cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado actual. Recuerda
que los pilares para implementar una cultura lean son: la voluntad de la
gerencia o dirección, y el conocimiento técnico del líder, los cuales deben estar
totalmente definidos para poder llevarse a cabo (p. 5).
12
Calua y Jara (2020) en su artículo científico: Lean manufacturing para
lograr mejorar los sistemas de productivos. concluyen que la metodología Lean
Manufacturing es una metodología que ayuda a optimizar la producción de
cualquier empresa u organización debido a que está diseñada y estructurada
con el principal objetivo de eliminar desperdicios, también de poder disminuir
los costos, y en tomar algunas decisiones que permitan incrementar los
resultados importantes para las empresas y organizaciones comprometidas con
la mejora y la implementación de procesos de mejora continuos, optimizados,
organizados y sistemáticos, también puede aumentar el enfoque en el cliente y
el desempeño en el servicio al cliente. Asimismo, se recomienda cooperar con
la metodología 5'S, ya que puede mejorar el orden y la limpieza de los puestos
de trabajo, puede reducir tiempos, aumentar la eficiencia de la empresa y
aumentar los beneficios económicos (p. 8).
En cuanto a las teorías relacionadas tenemos a la teoría plantea; según
(Sahuanga, 2018, p. 22) quien reconoce respecto a la filosofía de gestión que
adopta un enfoque científico estricto para explicar y mejorar los sistemas
integrados y dirigidos por humanos; Y esto ha dado lugar a un conjunto muy
poderoso de aplicaciones (supuestos de trabajo, métodos, conclusiones).
También conocida como teoría de las restricciones, considera la organización
de una manera sistemática y holística, teniendo en cuenta las leyes naturales
que rigen cualquier entorno (Socola et al., 2020, p. 22).
Sobre la variable independiente Lean manufacturing: para (Carreño et
al., 2018, p. 20), conocida también como manufactura esbelta es una
metodología japonesa que tiene como objetivo fundamental eliminar los
desperdicios de una producción mediante una mejora continua para alcanzar la
calidad esperada por el cliente final. Esta metodología oriental para lograr sus
propósitos se basa en herramientas como 5s Kaizen y Smed que permiten dar
el soporte y lograr las metas trazadas dentro de una empresa productora de un
bien o servicio (Enríquez, 2021, p. 15). A continuaciones se presenta las
dimensiones de la variable Lean manufacturing que son; las dimensiones se
evaluarán por medio de indicadores que se enfocarán en el rendimiento del
proceso productivo (González et al., 2018, p. 24) afirma que de esta forma se
13
puede obtener el porcentaje del rendimiento de cada herramienta en el proceso
productivo.
Respecto a la variable dependiente Metodología 5s, busca mejoras
continuas de manera tangible e intangible, es decir productividad calidad y
seguridad este asociado a las mejoras tangibles y de otro lado el liderazgo el
trabajo en equipo la responsabilidad y gestión de talento humano está
enfocado como mejora intangible. Entonces las 5s son las siguientes Seiri
(seleccionar, eliminar) Seiton (ordenar, clasificar) Seiso (limpiar) Seiketsu
(estandarizar) y Shitsuke (auditar, autodisciplina) (Condori et al. 2021, p. 110).
En cuanto a la dimensión metodología 5s; la herramienta 5 S, es un método
que incluye un porcentaje de eficiencia y eficacia, que permite construir toda el
área de trabajo para mantenerla segura, ordenada y limpia.
Para una mejor fluidez del proceso productivo. Según (Ortiz et al., 2021,
p. 52), mencionan que 5S, permitiéndole entender el sistema básico de
limpieza y orden en su área de trabajo. La herramienta es siempre aplicable,
materiales de construcción sistemáticos en la planificación y elementos de
trabajo de acuerdo con 5 pasos preestablecidos, que son muy simples en
concepto, pero donde se requiere esfuerzos de optimización y mantenimiento
(5s=% de cumplimiento de la meta).
En cuanto a la dimensión Poka Yoke; es una herramienta que acompaña
a Lean Manufacturing como una mejora continua pero enfocada durante los
procesos en detectar los errores de fabricación y del trabajador evitando que el
producto termine con defectos en el cliente final (Carrillo et al., 2020, p. 160).
Por último, sobre la dimensión Poka Yoke; definición % Poka Yoke = errores
actuales / errores antiguos *100
Respecto a la dimensión Value Stream Mapping; es una herramienta de
la metodología lean que permite mejorar los distintos sistemas de producción,
es decir se encarga de realizar mapas con actividades que generan valor y las
que no generan valor esto permite que el proceso de producción de una
empresa alineado de acuerdo a un flujo de actividades que se entiende con la
disminución de tiempos en recorridos y aumento de productividad (Da Silva et
al., 2019, p. 28). Sobre la dimensión Value Stream Mapping; El mapeo del flujo
de valor se puede utilizar como una herramienta para comprender e identificar
14
los procesos en un proceso de fabricación, dónde está el desperdicio y qué
contiene el proceso de producción (Testa et al., 2018, p. 17).
Según Julca (2018) quienes han encontrado diferencias sobre la fuente
de importancia que de las cuales se ha podido crear ventaja competitiva, aporta
en establecer un lenguaje común entre todos los usuarios de un mismo grupo
de trabajo o equipo y compartir ideas de mejora. Este flujo de valor nos
muestra el orden en que se transfiere el material, lo que el usuario final aprecia
como parte de sus necesidades (p. 22). Esto incluye todos los procesos,
información y materiales que ayudan a obtenerlo. Según Canahua (2021),
mencionan que la tecnología puede mostrar cómo los materiales y la
información fluyen desde los proveedores de una empresa hasta los usuarios
finales, eliminando los desperdicios y buscando reducirlos en toda la cadena de
suministro y producción. VSM= (tiempos que agrega valor al producto / tiempo
de entrega total) * 100% (p. 32).
Respecto a las dimensiones que son evaluadas según los criterios de
consideración por la recolección de información en el proceso productivo por
eso respecto a eficiencia. Según Vargas y Muratalla (2017), donde los autores
hacen referencia a medir la con indicadores claves para asegurar las metas
propuestas por la organización a través de los gerentes (p. 40).
La dimensión Eficiencia: se entiende como el uso correcto de los
recursos de una producción en una empresa para lograr un objetivo u fin
establecido, para obtener resultados positivos es necesario que se pueda
conocer a detalle de cada producto o herramienta que se empleara durante un
proceso productivo y maximizar el mismo con el fin de no tener un quiebre
pérdida. entiéndase también que ser eficiente radica en utilizar menos recursos
para realizar actividades económicas rentables (Conde y Martens, 2017, p. 52).
La dimensión Eficacia. Dentro de un sistema de producción empresarial
la eficacia es entendida como el producto o recurso destinado una actividad
económica y el resultado obtenido del a misma, es decir la eficacia siempre
está acompañada de la eficiencia para ser la base fundamental de la
productividad en cuanto a los objetivos o metas trazadas en un proyecto
empresarial (Rojas y Gisbert, 2018, p. 16). Asimismo, la dimensión Eficacia,
según Bellido et al., (2018), tiene como planteamiento productivo cumplir con el
15
propósito del objetivo propuesto por la organización, alcanzar la producción
deseada en el tiempo planeado. Es por ello que la eficacia es un medidor de
rendimiento en cuanto al desempeño logrado por los colaboradores (p. 14).
III. METODOLOGIA
3.1 Tipo y diseño de investigación
Según su tipo, el presente proyecto se clasifica como una investigación de tipo
aplicada, preexperimental esto debido a los objetivos planteado anteriormente y
que de ser así traerá beneficios de gran impacto en el área de producción, de esta
forma obtendrá una mejora significativa en cuanto a la productividad de la
empresa Textitop, esto traerá muchos beneficios empresariales ya que se
cumplirá con la cantidad proyectada en producción y se hará frente a la demanda
actual de la empresa.
16
Según su alcance y el espacio de cumplimiento de la metodología Lean
Manufacturing permite mejorar la productividad de la eficiencia y eficacia en la
elaboración de productos.
17
Definición conceptual; la productividad es la cantidad de productos obtenida por
un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción,
según (Munive et al., 2022, p. 280).
18
La muestra, está conformada por la cantidad de producción en 24 días del
mes de octubre del 2021 de las 174 máquinas en trabajo diario para poder cumplir
con el requerimiento de la demanda diaria, semanal y mensual de la empresa,
Zumaran (2017) en su estudio fundamenta que las muestras son todos los
conjuntos de unidades y elementos que sirven como análisis de estudio (p. 58).
19
positivo plural, donde se vela por el beneficio económico de la empresa Textitop.
Con ello poder tomar decisiones concretas en virtud de la empresa.
3.5 Procedimientos
Por su parte la situación actual de la empresa, Textitop S.R.L.es una empresa de
textil de línea poliéster en un 90% de productos, con RUC 2047907861, fundada
en el año 2010 como división de la matriz hilandería Santa María de Huachipa y
de la empresa Redotex desde esa fecha ha logrado mantenerse y posicionarse en
el mercado como una empresa líder en su rubro de sogas y cuerdas de material
polipropileno llamados drizas arquerito de poliéster. Su producción está basada
íntegramente en productos derivados de los polímeros que se importan de países
como, India, Korea del Sur, Taiwán y China. Con toda la información se busca
potenciar la efectividad de la maquinaria, es importante entender la diferencia e
incremento de la productividad, que trae y suma en beneficio del incremento
económico y utilidad de la empresa.
Tabla 1
Importaciones de materia prima de países asiáticos
País Cantidad en toneladas
India 200
Taiwán 100
Korea 150
China 350
total 800
Tabla 2
Medidas de driza de la empresa Textitop.
20
C/ C/
3/4d 100 50 20 10 5 0 B M N E A
C/ C/
5/8d 100 50 20 10 5 0 B M N E A
C/ C/
1/2d 100 50 20 10 5 1 B M N E A
C/ C/
7/16d 100 50 20 10 5 1 B M N E A
C/ C/
3/8d 100 50 20 10 5 1 B M N E A
C/ C/
5/16d 100 50 20 10 5 1 B M N E A
C/ C/
1/4d 10 5 2 1 0 0 B M N E A
C/ C/
3/16d 10 5 2 1 0 0 B M N E A
C/ C/
5/32d 5 2 1 0 0 0 B M N E A
C/ C/
1/8d 5 2 1 0 0 0 B M N E A
C/ C/
3/32d 5 2 1 0 0 0 B M N E A
Tabla 3
Presentación de colores de drizas básico y alternativos
Colores básicos Colores alternativos
Rojo Fucsia
Azul Turquesa
Amarillo Marrón
Verde Verde petróleo
Blanco Naranja
Negro Morado
Matidos ambos colores, básicos y alternativos
21
Sobre los clientes de la empresa, Textitop cuenta con más de 200 clientes
mayoristas y minoristas por su presencia de productos a nivel nacional, la marca
tiene un espacio ganado por la excelencia de tejido y variedad de presentaciones
que se puede conseguir en las 25 regiones del Perú, sus productos son utilizados
en la agricultura, pesca ,transporte y logística además se pueden visualizar en los
diferentes deportes como el Futbol en las mayas de los arcos ,en el vóley se
encuentran en la net ,en el baloncesto se encuentran en las canastas y también
son las cuerdas que se usan para los deportes de montañas, etc. La compra se
puede realizar en las diferentes ferreterías y tiendas de materiales textiles a nivel
nacional.
Sobre la validez y confiabilidad del estudio, según Medina y Verdejo (2020,
p. 183), nos mencionan que la investigación sostuvieron que la validez y la
confiabilidad son los parámetros necesarios para realizar una investigación
académica en la utilización de instrumentos de recolección de información que
permitan optar juicios certeros en relación al aprendizaje que se busca con la
presentación de evidencias que sustenten la información académica y que sirven
para tomar decisiones correctas sin afectar al investigador y estudiante.
22
3.7 Aspectos éticos
El producto de investigación se realiza respetando todas las ideas de diferentes
autores, utilizando datos reales, todos los datos medidos por los diversos métodos
utilizados en el estudio son confiables.
23
IV. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados que fueron recolectados y luego
procesados por medio de los programas Excel y SPSS 27, dichos datos
permitieron analizar los objetivos planteados por los autores. Para el análisis de
los datos se aplicó los estadígrafos de descriptivos e inferenciales, que responde
los objetivos y por ende las hipótesis propuestas en la presente tesis.
5s
Tabla 4
Antes y después de la 5s
Lean Manufacturing
Antes Después
5s
70% 89%
Gráfico 1
Antes y después de la 5s
100%
89%
90%
80%
70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes Despué s
Según el gráfico 1, se pudo apreciar que existe un incremento entre antes y después
con lo que respecta al 5s es de un 19%, siendo esto beneficioso en el área de manufactura
24
en la empresa Textitop. En el grafico se exponen el efecto de cambio donde se muestran el
fortalecimiento positivo de la prueba de la 5S.
Poka Yoke
Tabla 5
Antes y después del Poka Yoke
Lean Manufacturing
Antes Después
Poka Yoke 72% 91%
Gráfico 2
Antes y después del Poka Yoke
100%
91%
90%
80% 72%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes Despué s
Según gráfico 2, se aprecia que existe un incremento entre el antes y después con lo que
respecta al Poka Yoke es de un 19%, siendo esto beneficioso para la empresa Textitop. En
el grafico se exponen el efecto de cambio donde se muestran el fortalecimiento positivo de
la prueba de la Poka Yoke.
Tabla 6
Antes y después del Value Stream Mapping
Lean Manufacturing
Antes % Después %
Value Stream
70 90
Mapping
25
Gráfico 3
Antes y después del Value Stream Mapping
100%
90%
90%
80%
70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes Despué s
Según el gráfico 3, se aprecia que existe un incremento entre el antes y después con lo que
respecta al Value Stream Mapping es de un 20%, siendo esto beneficioso para la empresa
Textitop. En el grafico se exponen el efecto de cambio donde se muestran el
fortalecimiento positivo de la prueba de la VSM.
Tabla 7
Análisis descriptivo de la productividad
Productividad antes Productividad después
N 24 24
Tabla 8
26
Antes y después de la Productividad
Antes Después
Gráfico 4
Antes y después de la Productividad
90%
90%
80% 72%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes Despué s
Según el gráfico 4, se aprecia que existe incremento entre el antes y después con lo que,
respecto a la productividad de un 18%, siendo esto beneficioso para la empresa Textitop.
En el grafico se exponen el efecto de cambio donde se muestran el fortalecimiento positivo
de la prueba de la productividad.
Gráfico 5
Histograma antes de la productividad
27
Gráficos los bigotes de la productividad antes
El Gráfico 4, donde se analizó la caja y bigote de la productividad previo a la
implementación de lean nos permitió saber qué márgenes eran datos con un máximo de
61% y un mínimo de 52%, lo que nos permitió determinar una mediana de 50% como se
muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 6
Bigotes de la productividad antes
Gráfico 7
Histograma después de la productividad
28
Gráficos los bigotes de la productividad después
Gráfico 8
Bigotes de la productividad después
Tabla 9
Análisis descriptivo de la eficiencia
Eficiencia antes Eficiencia
29
después
Media 71,0000 84,8571
N 24 24
Desviación estándar 7,56492 8,53293
Mediana 66,0000 82,0000
Mínimo 66,00 66,00
Máximo 82.00 100,00
Varianza 57,876 66,837
En la Tabla 12, sobre los estadísticos que permiten observar tanto antes como después de la
implementación de aplicaciones de Lean Manufacturing, en relación al promedio, fueron
71.00 antes y 84.8571 después. Por lo tanto, la desviación estándar antes y después de
7,56492 se reconoce como 8,35293. Donde la eficiencia permite controlar el cumplimiento
de las metas planificadas de manera progresivas. Con dichos resultados se puede tener un
mejor parámetro para conocer la ventaja competitiva de la empresa y con ello tomar
decisiones en cuanto a la operatividad de las maquinarias dentro de la empresa Textitop,
que le permita un mayor beneficio de largo plazo.
Antes % Después
%
Eficiencia 97 100
Gráfico 9
30
Según el gráfico 9, se pudo apreciar que existe incremento entre el antes y después con lo
que respecta a la eficiencia es de un 3%, siendo esto beneficioso para la empresa Textitop
San Juan de Lurigancho 2021. En el grafico se exponen el efecto de cambio donde se
muestran el fortalecimiento positivo de la prueba de la eficiencia.
Gráfico 10
Histograma Antes de la eficiencia
31
Histograma de eficiencia después
Sobre la presentación de información objetiva de la variable eficiencia, expresada en barras
descriptivas, verticalmente a través del 24 por ciento de los datos, promediados de 85.2 y
desviación estándar de 8.35. Por lo tanto, es necesario que la empresa evalué sus fortalezas
en cuanto a la eficiencia de sus actividades que le permita asegurar la alta productividad
sumada con buen rendimiento de producción. Es así que se mejore las condiciones
operativas de la empresa Textitop, asegurándole así una alta rentabilidad en cada uno de
sus procesos de producción.
Gráfico 12.
32
4.1.4. Dimensión 2: Eficacia
Tabla 11
Análisis descriptivo de la eficacia
Eficacia antes Eficacia después
N 24 24
Sobre la tabla 14, se observó que existe una comparación del rendimiento antes y después
de implementar Lean Manufacturing, siendo el promedio anterior de 68.5739 y el
promedio posterior de 77.5781. Respecto al resultado lograda por la desviación estándar
hasta 2.24153 y el después es de 3,40103. Ello permita demostrar que si se puede mejorar
la eficacia de las actividades productivas de la organización.
Tabla 12
Antes y Después de la eficacia
Antes % Después
%
Eficacia 73 91
Gráfico 14
Antes y después de la eficacia
91%
90%
80% 73%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes Despué s 33
Según el gráfico 13, se pudo apreciar que existe incremento entre el antes y después con lo
que respecta a la eficacia es de un 17%, siendo esto beneficioso para la empresa Textitop
San Juan de Lurigancho 2021.
34
y controlados como parte de la eficiencia y no es proporcional al incremento de la
producción como si lo son los costos variables (pretest).
Tabla 14
Costos de la producción – Postest (en soles)
Cantidad Costo Global
Costo Unitario (Soles)
Ítem (Unidades) (Soles)
Costos Fijos
Obreros 12 1650 19,800.0
Supervisor 1 2000 2,000.0
Gerencia 1 10000 10,000.0
Ventas 1 1800 1,800.0
Agua 1 120 120.0
Local 1 6000 6,000.0
Mantenimiento 1 1800 1,800.0
Depreciación
Maquinaria 1 10000 10,000.0
Total, Fijos 51,520.0
COSTOS VARIABLES
Luz 1 60000 60,000.0
Aceites Mantenimiento 5 100 500.0
Grasa Mantenimiento 2 50 100.0
Otros Gastos 1 12000 12,000.0
Compra De Material 130000 10 1,300,000.0
Total, Variables 1,372,600.0
130000 TOTAL 1,424,120.0
En cuanto a la tabla 14, cada uno de los costos de producción que intervienen en
la actividad productiva de los productos ello, esta detallado en costos fijos y
costos variable. Haciendo notar que los costos fijos (postest), han sido
mantenidos y controlados como parte de la eficiencia y no es proporcional al
incremento de la producción como si lo son los costos variables (postest).
Tabla 15
Costos de la producción – Postest (en soles)
Resultados de Ventas - Pretest
Cantidad
(Unidades) Precio Kg Total, valor de venta (Soles)
77650 22 1,708,300.0
35
Tabla 16
Costos de la producción – Postest (en soles)
Tabla 17
Costos de la producción – Postest (en soles)
Variación - Eficiencia
Venta Total Costos Total Utilidad Bruta
Pretest S/. 1,708,300.00 888,370.00 819,930.0
Postest S/. 2,860,000.00 1,424,120.00 1,435,880.0
Pretest % 37 19 18
Postest % 63 31 31
Gráfico 15
Venta total
36
70%
63%
60%
50%
37%
40%
30%
20%
10%
0%
PRETEST % POSTEST %
Gráfico 16
Costo Total
35%
31%
30%
25%
19%
20%
15%
10%
5%
0%
PRETEST % POSTEST %
Gráfico 17
Utilidad Bruta
37
35%
31%
30%
25%
20% 18%
15%
10%
5%
0%
PRETEST % POSTEST %
Prueba la normalidad
La prueba de normalidad permite conocer si los datos recolectados tienen o
cuentan con una distribución normal. La distribución de estadígrafo donde el
Kolmogórov-Smirnov no depende de la distribución general especificada en la
hipótesis original. Si se supone que la distribución tiene una distribución normal,
es decir, un método de estimación de parámetros, el valor crítico se obtiene
aplicando una corrección significativa.
Tabla 18
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig
Eficacia antes 0.368 24 0.000
Eficacia después 0.283 24 0.000
Gráfico 18
38
Histograma Antes de la Eficacia
Gráfico 19
Bigotes de la eficacia antes
39
En cuanto a los datos del 24 recolectado, con una media de 77.58 y una desviación
estándar de 3.40, se presenta como un dato cuantitativo para la variable eficiencia
representada por barras.
Gráfico 20
Histograma después de la eficacia
Gráfico 21
Bigotes de la eficacia después
40
A continuación, las tablas de esta sección respondieron a las hipótesis planteadas
por los autores, para el desarrollo del mismo se aplicaron los estadísticos de
Kolmogórov-Smirnov y la prueba de Wilcoxon por ser una muestra que no tiene
distribución normal.
Ha: La aplicación del lean Manufacturing a productividad del área de la empresa Textitop
en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Tabla 19
Pruebas de normalidad de la productividad con Kolmogórov-Smirnov
Kolmogórov-Smirnov
Estadístico gl Sig
Productividad antes de la aplicación de la mejora 0,389 24 0,000
41
Tabla 20
Estadística descriptiva de la productividad
Desviación
estándar
N Medi Mínim Máximo
a o
Según la tabla 21, se encontró que la productividad promedio antes de (48.6) fue menor
que la productividad promedio después de (66.8), por lo que Ho: productividad (a)
>productividad (d) es incorrecta, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que aplicar
producción ajustada no incrementará la producción productividad Textitop, San Juan de
Lurigancho 2021. Así, se muestra cómo la aplicación del lean manufacturing puede
incrementar la productividad de Manufacturas Textitop, San Juan de Lurigancho 2021. Se
acepta la hipótesis alternativa. Para confirmar y analizar si es correcto, se analizará la
aplicación en el test de Wilcoxon.
Tabla 21
Estadística de prueba de la productividad
Productividad Antes -
Después
Z
b
-3,551
42
4.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica
Ha: La aplicación del Lean Manufacturing mejora la eficiencia en Manufacturas Textitop
San Juan de Lurigancho 2021.
Tabla 22
Pruebas de normalidad de la eficiencia
Kolmogórov-Smirnov.
Estadístico gl Sig
Según la tabla 20, se puede observar la importancia de la eficiencia, si antes era menor a
0.05, entonces sigue siendo menor a 0.05. Esto se debe a que, de acuerdo con las reglas de
decisión, se ha demostrado que tiene un comportamiento no paramétrico que usarán las
estadísticas de Wilcoxon.
Tabla 23
Estadística descriptiva de la eficiencia
Desviació
N Me n Mínimo Máximo
estándar
dia
43
mejora
Según la tabla 24, se determinó que la media es eficiencia en un periodo antes (73) es
menor que la media de la eficiencia después (86), por lo tanto, no satisface Ho: μ eficiencia
(a) > μ eficiencia (d) y, por lo tanto, rechaza la hipótesis nula de que aplicar lean no
aumentará la eficiencia en esta área. manufactura en la empresa Textitop. De tal forma ya
que demostrado como aplicación del Lean Manufacturing incrementa la eficiencia en el
área de manufactura en la empresa Textitop y se acepta la hipótesis alterna. Para confirmar
la corrección del análisis, se utilizarán los valores de la aplicación de la prueba de
Wilcoxon para un buen análisis.
Tabla 24
Estadística de prueba de la eficiencia
Según la prueba específica 1, donde se obtuvo del derivado de datos distribuidos antes y
después de la prueba, determinará si el comportamiento es paramétrico o no paramétrico.
44
La población resultante es igual o inferior a 24 datos, y el análisis de normalidad se
realizará mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Tabla 25
Pruebas de normalidad de la eficacia
Kolmogórov-Smirnov.
Estadístico gl Sig
En la Tabla 27, se encontró que la eficiencia promedio antes de (68) era menor que la
eficiencia promedio después de (78) y, por lo tanto, no satisfacía Ho: eficiencia (a) >
eficiencia (d), por lo tanto, la suposición nula de que aplicar lean manufacturing realmente
no aumenta eficiencia en el departamento de manufactura en la empresa Textitop San Juan
de Lurigancho 2021. De tal forma demostrado como aplicación del Lean Manufacturing
45
incrementa a eficacia en el área de manufactura en la empresa Textitop San Juan de
Lurigancho 2021. La aceptación de la hipótesis alternativa. Confirme que el análisis es
correcto, ya que el análisis se realizará sobre el valor de ƿ y la importancia de la aplicación
en el marco de la prueba de Wilcoxon.
Tabla 27
Estadística de prueba de la eficacia
Para la tabla 28, la prueba de Wilcoxon para pre y post eficiencia es 0.000, por lo que
debido a que la hipótesis nula rechaza la consistencia de las reglas de decisión y acepta
supuestos alternativos, menciona que aplicar lean mejora la eficiencia en el departamento
de manufactura en la empresa Textitop.
V. DISCUSIÓN
Primero; en cuanto al resultado que calculó el objetivo de general por medio de la
prueba Wilcoxon, aplicado a la variable tanto Lean manufactura frente a la
variable productividad, en dicha prueba se logró una sig. 0,000 el cual se
encuentra por debajo del parámetro 0,05 con la cual se admite afirmativamente la
hipótesis alterna donde se confirma que la metodología Lean manufacturing si
mejora la productividad en el área de manufactura en la empresa Textitop San
Juan de Lurigancho 2021.
46
ser analizados posteriormente, se hace referencia a las 5s: Seiri, Seiton, Seisou,
Seiketsu y Shitsupke. Por último, podemos concluir que el estudio la empresa
logro se competitividad y se cambió el método de fabricación, procesos que
permitan una mejora de productividad, tal como se refleja y confirma en el
presente estudio.
47
generan un valor agregado. Por ende, se comprende que la empres Textitop,
asegure mayores parámetros de control que asegure la eficiencia de sus actividades.
48
herramientas Lean, posteriormente de la implementación lean el tiempo de
producción disminuyo a 427,58 min/lote. La propuesta lea permitió el aumento de
9 prendas diarias y se concluye que la manufactura esbelta representa una
mejora de oportunidad para Beto Jean al incrementar su producción de jeans.
VI. CONCLUSIONES
Primero; se determinó que la metodología Lean manufacturing si mejora la
productividad en el área de manufactura en la empresa Textitop San Juan de
Lurigancho 2021. Corroborando ello con los resultados de la hipótesis general
aplicado al estadígrafo de Wilcoxon para su análisis antes – después, donde se
demostró que el sig. de Asintótica es igual a 0.000<0.05 con el cual se afirma
categóricamente del supuesto – deductivo planteado por los autores.
Segundo; se determinó que la eficiencia si mejora la productividad en el
área de manufactura en la empresa Textitop San Juan de Lurigancho 2021.
Corroborando ello con los resultados de la hipótesis especifico 1, aplicado al
estadígrafo de Wilcoxon para su análisis antes – después, donde se demostró
que el sig. de Asintótica es igual a 0.000<0.05 con el cual se afirma
categóricamente del supuesto – deductivo planteado por los autores.
Tercero; se estableció que la eficacia si mejora la productividad en el área
de manufactura en la empresa Textitop San Juan de Lurigancho 2021.
Corroborando ello con los resultados de la hipótesis especifico 2, aplicado al
estadígrafo de Wilcoxon para su análisis antes – después, donde se demostró
49
que el sig. de Asintótica es igual a 0.000<0.05 con el cual se afirma
categóricamente del supuesto – deductivo planteado por los autores.
Cuarto, se analizó los costos de producción que intervienen en la actividad
productiva de los productos, en el cual se detallado en costos fijos y costos
variable. Determinan que los costos fijos (pretest), han sido mantenidos y
controlados como parte de la eficiencia y no es proporcional al incremento de la
producción como si lo son los costos variables (pretest). De la misma manera los
costos de producción que intervienen en la actividad productiva de los productos
ello, esta detallado en costos fijos y costos variable. Haciendo notar que los
costos fijos (postest), han sido mantenidos y controlados como parte de la
eficiencia y no es proporcional al incremento de la producción como si lo son los
costos variables (postest).
Por lo tanto, la información permitió establecer gráficamente la variación
porcentual de las ventas totales, costos totales y la utilidad beneficio bruto.
Permitiendo demostrar la productividad de las maquinas en la empresa Textitop.
VII. RECOMENDACIONES
Primero; luego de haber determinó que la metodología Lean manufacturing
si mejora la productividad en el área de manufactura en la empresa Textitop San
Juan de Lurigancho 2021. Es prescindible seguir tomar en cuenta el método que
permitió la mejora en la productividad tanto en costo – tiempo. Realizar con
control efectivo de las maquinas, así como el mantenimiento programado
permanente que asegure el cumplimiento de las actividades. Donde la producción
compense la satisfacción de los clientes por medio de los seguimientos realizado
por ellos.
Segundo; se determinó que la eficiencia si mejora la productividad en el
área de manufactura en la empresa Textitop. Los resultados sobre la variación de
la eficiencia han demostrado un incremento positivo en la organización tanto en el
costo variable de la producción y el costo fijo no sufrió ninguna modificación lo
cual permite argumentar que, si se puede realizar muchos ajustes en los costos
variables que brinde mayor beneficio a la empresa tanto en las ventas y, por lo
tanto, exista un incremento de la utilidad bruta. Por lo, que se recomienda seguir
realizando mayor control de los costos en beneficio de la eficiencia. Asimismo, se
50
recomienda que es necesario utilizar de manera correcta los recursos totales de la
empresa para lograr un objetivo, que permita obtener resultados positivos y hacer
un reconocimiento detallado de cada herramienta gestión que se empleara
durante un proceso productivo y que maximice el mismo los beneficios
económicos a fin de reducir pérdidas de recursos. Se entiende que la eficiencia
radica en utilizar los recursos que permita el cumplimiento de las actividades.
Tercero; se determinó que la eficacia si mejora la productividad en el área
de manufactura en la empresa Textitop. Los resultados sobre la variación del
costo tiempo ha permitido tomar en cuenta que si se puede aún mejorar el tiempo
de producción que realiza las maquinas, ello permite mayores kilos de producción.
Por lo tanto, se recomienda capacitar a los colaboradores, ello permite alinearlos
más en la operación de las maquinas, pues el colaborador preparado es el factor
necesario que permita asegurar la eficacia costo tiempo y mayores volúmenes de
productividad de la maquinaria. Asimismo, la Eficacia, busca cumplir con el
propósito propuesto por la organización, es alcanzar la producción deseada en el
tiempo planeado, con método de medición del desempeño empresarial correcto.
REFERENCIAS
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industriales: de la 1 a la 5. Productividad y mano de obra. Fin del
paradigma, comienzo de la ética.
https://www.redib.org/Record/oai_articulo2753942-el-falso-conteo-de-las-
revoluciones-industriales-de-la-1-a-la-5-productividad-y-mano-de-obra-fin-
del-paradigma-comienzo-de-la-%C3%A9tica
Bellido, Y., La Rosa, A., Torres, C., Quispe, G. y Raymundo, C. (2018). Modelo de
Optimización de Desperdicios Basado en Lean Manufacturing para
51
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de Cabanillas. https://www.redib.org/Record/oai_articulo3058237-estr
%C3%A9s-laboral-y-su-relaci%C3%B3n-con-la-productividad-en-las-
empresas-de-artesan%C3%ADa-textil-del-distrito-de-cabanillas
53
Gonzales, H., Muralanda, N. y Echevarry, F. (2018). Diagnóstico para la
implementación de las herramientas Lean Manufacturing, desde la
estrategia de operaciones en algunas empresas del sector textil confección
de Colombia: reporte de caso.
https://www.redalyc.org/journal/206/20658110012/
54
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productividad en el área de inyección de la empresa la Varesina S.A.,
S.J.L, 2018. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/31519
55
Rojas, A. y Gisbert, V. (2018). Lean manufacturing: herramienta para mejorar la
productividad en las empresas. https://riunet.upv.es/handle/10251/102320
Socola, A., Medina, A. y Olaya, L. (2020). Las 5S, herramienta innovadora para
mejorar la productividad.
https://www.redib.org/Record/oai_articulo2833588-las-5s-herramienta-
innovadora-para-mejorar-la-productividad
56
Zuloeta, B. y Muñoz, D. (2018). Incremento de la productividad de una empresa
de hielo purificado utilizando herramientas Lean Manufacturing.
https://repositorio.usil.edu.pe/items/38a12134-4db4-43d3-b68f-
20d57e9bcaa6
57
ANEXOS
Anexo 1
Matriz de operacionalización
Variable Definición Definición Dimensi Indicadores Escala
Conceptual operacional ones
Me Metodología estudio se
Japonesa de realizará
5S N° actitudes de razón
Toyota, agrupada mediante la
operarios x tiempo
de herramientas técnica de
diario de labores
lean que permite medición de
reducir los tiempos tiempos y razón
y eliminar los ocurrencias Poka errores actuales
¿ X 100 %
errores de durante el Yoke errores antiguos
producción y proceso de
además de buscar producción y así
las mejoras poder medir la
continuas en los productividad, Valué razón
diferentes procesos eficacia y Stream Actividades que agregan valor
¿ X 100 %
de manufactura eficiencia para Mapping tiempos de entrega
(Rajadel,2021), lograr las mejoras
Lean
de fabricación.
manufact
uring
Anexo 3
Crecimiento porcentual de las economías a nivel mundial
Fuente: OMC,2020
Fuente: CAN,2021
N- 6M Descripción de la problemática
1 Falta de compromiso del personal
Mano de
2 Operarios sin responsabilidades asignadas
obra
3 Falta de estabilidad de personal
4 Materia Material con defecto de fabrica
5 prima Material sin estándar de medidas y pesos
6 Maquinaria Malta de mantenimiento preventivo
7 Falta de mantenimiento correctivo
8 Maquinas sin carga de poliéster
9 Carencia de repuestos en Perú
10 No cuenta con Layouts adecuado
Medio
11 Espacios reducidos
Ambientes
12 Falta señalización
13 Método Carencia de estándares de calidad
14 Medición Carencia de inventarios de producción
Datos
Falta de 9 9% 31.0%
mantenimiento
preventivo
Falta de 9 9% 40.0%
mantenimiento
correctivo
Carencia de 6 6% 88.0%
estándares de calidad
Carencia de 2 2% 100.0%
inventarios de
producción
India
25% Korea
Taiwá n
44%
China
19%
13%
P R O D U C I O N ME N S U A L
169791.6
83379.6
C OMP A R A C ION D E E F IC A C IA
87840
83379.6
Iniciamos con la elaboración del diagrama Value Stream Mapping que nos dará
una visión de tanto ambiente interno como externo del proceso productivo
inicialmente con la orden del pedido a través del cliente y donde concluye en el
almacén de productos terminados para su despacho. De igual forma se encuentra
cada etapa del proceso productivo donde se realizará la toma de tiempo de cada
etapa y diversos incidentes que ocurren en el día a día de la producción de
productos.
La finalidad del diagrama VSM es detectar cuales son las etapas que presentan
cuello de botella para poder implementar una mejora de esta forma mejorar el
rendimiento del proceso y cumplir con la producción diaria estimada con el fin de
satisfacer la demanda del cliente
- Priorizar los niveles de la clasificación del orden y limpieza, siendo las 5(s) a
utilizar con mayor énfasis, Mejorar y disponer del área o espacio disponible en
las instalaciones de la empresa.