Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Facultad de Ingeniería Programa Académico de Ingeniería Industrial
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FACULTAD DE INGENIERÍA
sillas en una Pyme del sector metalmecánico a través de la aplicación de herramientas Lean y
TPM”
AUTOR(ES)
ASESOR
RESUMEN
sillas de una empresa del sector manufactura del rubro metalmecánico al aplicar herramientas de
ingeniería industrial.
desarrolla el caso, se desarrolla el marco teórico, las herramientas y las metodologías de artículos
de casos de éxito.
industrial para identificar y analizar las causas del problema de la baja disponibilidad de la línea
de fabricación de sillas, la cual generó una pérdida de S/ 1, 573, 825 .00 soles y representa el
propuesta para implementar la solución al diagnóstico realizado, el cual esta divido en 5 fases.
tercera fase, la implementación de las 5S, en la cuarta fase, el pilar de mantenimiento autónomo
INTRODUCCIÓN
pertenecen al subsector fabril no primario – bienes de consumo del sector manufactura. Este
sector es uno de los pilares económicos de nuestro país conjuntamente con el sector minería,
Las organizaciones hacen grandes esfuerzos para lograr tener una mejor productividad y
empresa del sector manufactura del rubro de metal mecánico donde su producto principal es la
máquinas y equipos de producción las causantes. Esto hace que la producción sea prolongada,
por ende, se pierde cantidad en sillas a producir ya que no son entregadas en el tiempo deseado.
metodologías Lean y TPM como solución al problema que adolece la empresa y demostrar
Contenido
CAPITULO I......................................................................................................................13
1.1 ANTECEDENTES..............................................................................................................13
1.2 MARCO TEÓRICO...........................................................................................................17
1.2.1 5S................................................................................................................................17
1.2.2 Disponibilidad...........................................................................................................17
1.2.3 Efectividad general del equipo (OEE)....................................................................17
1.2.4 Mantenimiento productivo total (TPM).................................................................20
1.2.5 Mantenimiento planificado......................................................................................25
1.2.6 Mantenimiento autónomo........................................................................................25
1.2.7 Estandarización del trabajo (WS)...........................................................................26
1.3 ESTADO DEL ARTE..........................................................................................................26
1.3.1 Metodología................................................................................................................26
1.3.2 Hallazgos y análisis de los artículos por tipologías................................................29
1.3.3 Artículos resaltantes.................................................................................................30
1.4 CONCLUSIONES POR TIPOLOGÍA...................................................................................45
1.5 MARCO NORMATIVO......................................................................................................46
1.5.1 Estándares de ingeniería..........................................................................................46
CAPÍTULO II.....................................................................................................................52
CAPITULO III...................................................................................................................86
CAPÍTULO IV.................................................................................................................144
CONCLUSIONES............................................................................................................167
RECOMENDACIONES..................................................................................................168
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...........................................................................169
ANEXOS...........................................................................................................................172
7
INDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE TABLAS
CAPITULO I
actual. Se desarrolla el estado del arte donde analizaremos las herramientas empleadas y las
metodologías propuestas de casos de éxitos encontrados en artículos de fuentes fiables los cuales
presente trabajo. Detallaremos las normas técnicas peruanas (NTP) usadas para la fabricación de
1.1 Antecedentes
aporte positivo del sector construcción con 1,56%, otros servicios 1,54%, manufactura 1,40%,
entre otros. El sector económico donde se desenvuelve la organización inversiones Hoches Sac,
es la manufactura, debido a que elaboran sillas, carpetas, y muebles en general a partir de tubos
Figura 1
Nota. Adaptado de Clasificación y contribución de las actividades económicas por sectores por
INEI (2021)
11,55% con respecto a agosto 2020, determinado por la mayor actividad del subsector fabril no
primario y del subsector fabril primario. El subsector fabril no primario creció por mayor
Se debe indicar que el resultado del mes tiene como base de comparación agosto 2020, mes en
que continuó en forma parcial la suspensión de las actividades productivas, pero a la vez con
estado de emergencia sanitaria nacional por la presencia del COVID-19 en el país.(Bonett et al.,
n.d.)
Figura 2
subsector fabril no primario en 15,03%, que sumó 11,50 puntos porcentuales al resultado
sectorial y a la mayor producción del subsector fabril primario en 0,24% que sumó 0,06 puntos
Figura 3
Figura 4
fabricación de muebles de plástico y madera para dormitorios, oficina y cocina, así como la
Figura 5
Nota. Adaptado de Clasificación de los bienes según sector fabril no primario por Ministerio de
la producción (2021).
Los sectores económicos afectados por la pandemia del COVID 19, se recuperan y
buscan alternativas para sobreponerse de las perdidas acarreadas durante el cese de sus
actividades, es por ello que una de las soluciones es emplear la ingeniería aplicando
metodologías y herramientas lean con la finalidad de ser más eficientes en sus procesos, e
Detallaremos y explicaremos los principios de las herramientas lean LEAN y pilares del
1.2.1 5S
letra de cinco palabras japonesas: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. De acuerdo con los
18
1.2.2 Disponibilidad
Dónde:
planificados.
Parada no planificada significa el período durante el cual la línea se detiene debido a una
La condición ideal 100% OEE significa que solo está produciendo buenos productos, lo más
rápido posible, sin perder tiempo.(Aized, 2021). La mayoría de autores concuerda que el OEE de
directa entre el tiempo planificado de producción y el tiempo real de la plena producción. (Ait El
Figura 5
Case of a cable company por L.Maalem, E. Ech-Chhibat, & H. Ouajji, 2021, International
Tabla 1
Porcentaje de OEE
eliminación de estas pérdidas es el objetivo principal del TPM. La eliminación de estas pérdidas
puede resultar en una mejora dramática en la OEE. El cálculo de OEE se realiza obteniendo el
producto de disponibilidad del equipo, eficiencia de desempeño del proceso y tasa de calidad de
los productos (Ljungberg, 1998; Dal et al., 2000; (Sharma, 2019) que puede expresarse como:
Seis perdidas
La metodología OEE es una estrategia muy eficaz para mejorar la eficiencia de la planta. El
Si se tiene en cuenta el OEE, existen seis principales pérdidas de equipos (Annamalai &
Suresh, 2019):
21
Configuración y ajuste
Las dos pérdidas principales se conocen como pérdidas por tiempo de inactividad y son
de segunda mano para calcular la disponibilidad de un aparato. Las pérdidas tercera y cuarta son
pérdidas de velocidad, que resuelven la competencia de rendimiento de una máquina. Las dos
últimas pérdidas se observan como pérdidas de calidad ya que en línea recta influyen en la tasa
década de los 70. Permite a las empresas de manufactura, optimizar el uso de sus máquinas y
Mantenimiento Productivo Total (TPM) tiene como objetivo eliminar las pérdidas, reducir los
costos y el tiempo de inactividad. Una forma de tener éxito con esta metodología es utilizar
planes de mantenimiento bien definidos. Por ello, esta metodología es muy utilizada en la
industria en las últimas décadas con excelentes resultados. (Pinto et al., 2020).
El primer paso requerido para la implementación del TPM es realizar una campaña de
capacitación y promover un ambiente adecuado para el uso de esta herramienta, la campaña debe
estar enfocada a la comprensión del TPM y el reconocimiento de los beneficios que trae. A
de implantar el TPM y cuáles serán los objetivos a alcanzar. Se debe tener en cuenta incorporar
motivador para fomentar la participación de los trabajadores para ser mejores que los
competidores en calidad, confiabilidad, ahorro de costos y creatividad. Los 8 pilares de TPM son
presented with a case study por O. Bataineh, T. Al-Hawari, H. Alshraideh, & D. Dalalah, 2019,
Los inicios de TPM se remontan a alrededor de la década de 1960 cuando la empresa Nippon
al., 2013; Bataineh et al., 2019). Como su necesidad de personal de mantenimiento era mayor, la
decisión fue otorgar a los operadores mayor responsabilidad por el mantenimiento rutinario del
equipo, que fue el inicio del llamado “Mantenimiento Autónomo” del TPM; (Nakajima, 1988;
medida. La medición de OEE es una forma efectiva de analizar la eficiencia de una sola máquina
El objetivo del TPM es mejorar el valor de la eficacia global de los equipos (OEE)
eliminando las averías y los defectos de los equipos.(Ait El Maalem et al., 2021)
TPM pretende alcanzar los siguientes objetivos: sin fallos ni mal funcionamientos
El TPM logra los objetivos antes mencionados utilizando los 8 pilares básicos que sirven
como base para la filosofía del sistema de mantenimiento TPM, siendo una de las ideas
Mejoras de procesos y máquinas: los gerentes recopilan los datos de los operadores y el
máquinas y procesos.
la empresa de fabricación.
Trabajo administrativo: los gerentes prefieren los datos obtenidos de los pilares
anteriores y comparten sus resultados con los altos ejecutivos y los departamentos
TPM es una estrategia compuesta por una serie de actividades organizadas que una vez
El mantenimiento productivo total es una estrategia muy utilizada en las áreas productivas, que
tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de maquinaria y equipos de producción, así como
los beneficios económicos de las empresas (García, Romero & Noriega, 2012; Reyes et al.,
2018).
TPM es actualmente una de las estrategias más completas para lograr eficiencia y
óptimos. El TPM debe sustentarse en elementos base como: compromiso de la alta dirección,
25
adoptar cambios en los trabajadores, motivados por una filosofía integral y dirigidos por la alta
cumplimiento de los tiempos de entrega. (Dogra et al., 2011; Ljungberg, 1998; Mckone et al.,
2001; Tondato, 2004; Guedesa et al., 2021) y que estos indicadores de desempeño organizacional
2021).
La idea de mantenimiento productivo total (TPM) presenta métrica cuantitativa OEE para
deben decidirse cuidadosamente. Se requiere un alto nivel de madurez por parte de la alta
dirección para la implementación exitosa de TPM en las pymes. (Jain et al., 2018)
El mantenimiento planificado es una mejora que se considera crucial para los propósitos
de reducir fallas de los quipos o maquinas en pleno funcionamiento. (Alvarado et al., 2018)
26
comprender y corregir las pérdidas crónicas a través de las actividades de Mejora Enfocada. Las
actividad de las máquinas, ya que no se deja que los componentes alcancen el estado de falla,
sino que siempre se mantienen para evitar que ocurran fallas. Sin embargo, este no es siempre el
caso, especialmente cuando las máquinas se operan en un contexto operativo que es totalmente
diferente de aquel en el que se llevaron a cabo las pruebas y la evaluación de las máquinas.
mantenimiento con los técnicos realizando algunas operaciones sencillas del nivel de
Entre los diversos aspectos del programa TPM, uno de los principales pilares es el
Mantenimiento Autónomo, que se enfoca principalmente en eliminar las pérdidas generadas por
el mal uso de equipos y recursos humanos, eliminar las no conformidades y desarrollar, a través
mantenimiento autónomo puede entenderse como un cambio de “yo fabrico, tú reparas” a “yo
La estandarización de trabajos es una de las herramientas lean más poderosas, pero de las
de trabajo precisos para cada uno de los operarios de un proceso productivo en base a tres
elementos: tiempo táctico, la secuencia de trabajo y el inventario estándar (dos Santos et al.,
2021)
1.2
1.3.1 Metodología
casos de éxitos las cuales servirán como sustento y justificación para proponer la solución de
Planificación de la revisión
Los artículos presentados para el desarrollo del trabajo tienen las siguientes
características: artículos publicados a partir de año 2018 en adelante, semejanza al problema que
búsqueda de artículos se realizó en páginas web como Scopus y Web of Science utilizando
Desarrollo de la revisión
Figura 8
Resultados de la revisión
Número de artículos
15
10
N° de articulos
tipologías
De los 30 artículos analizados 26 son casos de éxito con resultados óptimos y 2 son
estudios descriptivos los cuales detallas motivaciones del personal post desarrollo de la
herramienta para la conservación del método implantado y 2 son propuestas hechas mediante
simulaciones.
Figura 10
16
12
8
0
casos de éxito propuestas mediante estudios descriptivos
simulacion
Tipo de estudio
30
Lean Manufacturing tiene como objetivo reducir las actividades que no agregan valor al
producto final ya sea para un proceso de fabricación, servicios o comercios esto para generar más
demanda de los clientes, al mismo tiempo, ofrecer productos de calidad de manera eficiente.
(Reyes et al., 2018) Menciona que desarrollar 5s es esencial antes de implementar el pilar
autónomo se redujo o en su defecto se eliminó las causas asociadas a fallas de equipos, paradas
los trabajadores. Un método para resolver todos estos problemas de paradas no planificadas es el
Las maquinarias que realizan trabajos forzados tipo excavadoras, cargadores frontales y
agroindustriales están sujetas a averías no programadas debido al extremo trabajo que realizan.
Es así que el mantenimiento preventivo/planificado es una estrategia que se utiliza para aumentar
31
2019). pretende implementar un mantenimiento preventivo único para una máquina cosechadora
de arroz ya que el mantenimiento del manual del fabricante no se ajusta a la realidad de trabajo.
tasa de fallas, el tiempo medio entre fallas (MTBF), la medida de mantenibilidad, el tiempo
pérdidas importantes (Shinde& Prasad, 2017). La conciencia de los empleados debe fomentarse
experiencias relevantes y refinar la estrategia antes de la propagación del sistema, lo que mejora
máquina, fue la implementación de TPM. En este trabajo, los pilares considerados son la
1.3
1.3.1
1.3.2
medium-sized manufacturer
estandarizar y mantener las áreas de trabajo en condiciones favorables para el operario mientras
que la gestión visual creo un entorno a prueba de errores mediante el uso de colores y
herramienta se pretendió comprender las razones de los paros no programados de las máquinas,
cuantificarlos para comprender mejor su impacto e intentar reducirlos. Por último, se implementó
SMED para reducir los tiempos de cambio de formato (configuración) y para reducir el tamaño
Figura 11
Áreas del sector de producción antes y después de la gestión visual y la implementación de 5S.
33
Nota. Adaptado de Improving production systems with lean: a case study in a medium-sized
manufacturer por S. Vieira, & R. Lopes, 2019, International Journal of Industrial and Systems
Engineering, 33(2).
Figura 12
Nota. Adaptado de Improving production systems with lean: a case study in a medium-sized
manufacturer por S. Vieira, & R. Lopes, 2019, International Journal of Industrial and Systems
Engineering, 33(2).
herramienta SMED.
34
RESULTADOS: Se recuperó un área de 180m2 (7.5% del área total de la planta). SMED logro
del 33% de producción en la línea de corte y estiramiento 2). Obteniendo en total una utilidad
methodology TPM.
los 2 centros de mecanizado de embragues y controles hidráulicos CNC cual desencadena una
5S como punto de partida. Los pilares del TPM considerados para la implementación son:
.
Figura 13
reliability indicators of a rice combine harvester in the Gambia por M. Minteh, T. Tchotang, L.
Meva’a, & B. Kenmeugne, 2019, Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 21(1).
Figura 14
Disponibilidad
. mecánica de la cosechadora de arroz
reliability indicators of a rice combine harvester in the Gambia por M. Minteh, T. Tchotang, L.
Meva’a, & B. Kenmeugne, 2019, Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 21(1).
36
diversos pilares de TPM como Jishu Hozen, Kaizen y mantenimiento planificado para finalmente
Figura 15
Nota. Metodología propuesta para la Implementación del mantenimiento productivo total para
in medium scale industries por S. Nallusamy, V. Kumar, V. Yadav, U. Prasad & S. Suman, 2018,
8(1).
37
implementar pilares del TPM como mantenimiento autonomo,y kayzen . Se descubrió las causas
raíz de los problemas relacionados con las máquinas y se mejoró los niveles de rendimiento y su
87.45%, el rendimiento aumento de 72% a 81.42%, y la calidad fue de 91.5% a 95.54%, Por lo
Figura
. 16
Comparaciones de los resultados de OEE con World Class antes y después de TPM flujo
Prasad & S. Suman, 2018, International Journal of Mechanical and Production Engineering
programadas de la línea de producción lo que genera pérdidas. Por lo tanto, este estudio tiene
como objetivo desarrollar una metodología para optimizar la producción mediante la aplicación
fue realizar un diagnóstico de las situaciones que afectan los procesos productivos con el fin de
determinar la causa raíz del problema. a través de un diagrama VSM. Luego, se propuso la
por el SIPOC, para que el mapeo de arroyos pudiera mostrar qué actividades generaban valor
agregado. Por último, se utilizó la Eficacia Global del Equipo (OEE) para establecer la eficiencia
total de la máquina.
Figura 17
.
Metodología propuesta para optimizar los procesos productivos
Nota. Adaptado de Method for optimizing the production process of domestic water tank
SMED, se evidenció una reducción significativa del tiempo de configuración de 707 segundos,
la propuesta de mejora. Este aumento se debe a la disminución del CIF fijo y al aumento de
Preventivo, el tiempo de entrega se redujo en 2 días. La OEE aumento de 40% al 80%. SMED se
logró una reducción del 60% en el tiempo de cambio de formato en el área de rotomoldeo.
Figura 18
Nota. Adaptado de Method for optimizing the production process of domestic water tank
solucionar problemas de averías en sus máquinas. La metodología TPM propuesta tiene como
objetivo mejorar el desempeño de los equipos a través del plan de mantenimiento proactivo en
las PYMES.
planificar (planificar indica un estudio general sobre la situación actual de la empresa) mejorar,
(mejorar implica una ejecución sistemática de pasos para alcanzar la meta) y mantener (indica
Nota Modelo de implementación de TPM en PYMES. Adaptado de Implementing total productive maintenance in a
manufacturing small or medium-sized enterprise por Z. Xiang, & C. Feng, 2021, Journal of Industrial Engineering and
Management, 14(2).
RESULTADO: La OEE aumento después de la implementación propuesta de 54.23%, 66.99%, cumpliendo así la meta para
2020.
43
ARTICULO N°24: Lean layout design: a case study applied to the textile
industry.
productos esto por los recorridos innecesarios que se manifiestan en el proceso de elaboración de
su producto debido a una mala distribución de la planta. Esta investigación tiene como objetivo
planta.
Industries, se adoptó el modelo SLP propuesto por Tortorella & Fogliatto (2008). La aplicación
etapas secuenciales
En las tres primeras etapas del modelo SLP se estudia la situación actual de la
empresa.
planta a través del desarrollo de una propuesta de diseño sostenible, que ha proporcionado varias
RESULTADOS: Se evidencia una reducción del flujo (movimientos innecesarios y largas rutas)
aplicación de la técnica SLP, la empresa contaba con una ruta de flujo de materiales de 1440 m y
Nota. Adaptado de Lean layout design: a case study applied to the textile industry por A. Tortorella,
manufacturing company.
lo tanto, el estudio actual tuvo como objetivo reconocer los NVA del proceso y estandarizar el
1 Diagnostico.
2 Planificación de la acción.
3 Toma de decisiones.
4 Evaluación.
APORTE: Reconocer los NVA del proceso y estandarizar el proceso utilizando tabla de
para erradicar los NVA y ayudó a mejorar la productividad del proceso de fabricación de
RESULTADOS: La estandarización de procesos (SW ahorró) 31,6 s por ciclo, lo que aumentó
indicador fundamental a medir es la eficiencia general de los equipos (OEE), es a partir de este
resultado que podemos comparar y posicionar la empresa en estudio con otras del mismo sector
Las herramientas más usadas en los artículos para aumentar la disponibilidad de la línea
orden.
Para la tipología TPM: Los artículos muestran que ciertos pilares del TPM como pilares
unas constantes para solucionar paradas no programadas por averías en máquinas de una línea de
herramienta con trabajo estandarizado para algunos casos. Todos los artículos son casos de éxito
Para la tipología Lean – TPM: Esta tipología soporta el presente trabajo ya que se
desarrollan herramientas claves para las causas de del problema generado. Emplearemos SLP
configuración de ciertos equipos, los pilares del mantenimiento serán implementadas para cada
estandarizarán los procesos. Kayzen, 5s, técnicas de interrogatorio sistemático soportaran mas
aun a la solución del problema planteado. Uno de los casos de éxito muestra un incremento de
fabricación de sillas:
Norma técnica 1
- Edición : 4
que deberían cumplir las sillas para instituciones educativas cuando se apliquen los
Norma técnica 2
- Edición : 4
48
la durabilidad
fabricación empleado.
Norma técnica 3
- Edición : 1
edición.
Norma técnica 4
- Edición : 4
- Contenido : Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deberían
cumplir las sillas para ser utilizadas por los estudiantes en las instituciones educativas del
nivel de educación primaria, para el grupo etario de 6 a 11 años. Esta Norma Técnica
Peruana se aplica a todas las sillas que utilizan los alumnos en las instituciones
educativas, del nivel de educación primaria, con el fin de que todos los sectores
involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite además una rápida
Norma técnica 5
- Edición : 4
- Contenido : Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deberían
cumplir las sillas para ser utilizadas por los estudiantes en las instituciones educativas del
nivel de educación secundaria, para el grupo etario de 12 a 16 años. Esta Norma Técnica
Peruana es aplicable a todas las sillas que utilizan los alumnos en las instituciones
educativas, del nivel de educación secundaria, con el fin de que todos los sectores
involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite además una rápida
Norma técnica 6
- Edición : 1
de seguridad para las sillas de trabajo de oficina. El anexo A (normativo) de esta Norma
Técnica Peruana incluye las cargas, masas y ciclos aplicables a los ensayos de seguridad.
El Anexo C de la NTP 260.053 especifica las cargas, masas y ciclos para los ensayos
funcionales.
Norma técnica 7
- Edición : 1
sillas de trabajo. Los ensayos consisten en la aplicación de fuerzas que simulan tanto un
componentes de la silla. Los ensayos están diseñados para evaluar propiedades sin
resultados de los ensayos solo son válidos para el producto ensayado. En caso se pretenda
aplicar los resultados del ensayo a otros productos similares, es importante que la muestra
de ensayo sea representativa del modelo de producción. Los ensayos que se llevan a cabo
de acuerdo con esta Norma Técnica Peruana tienen como objeto demostrar la capacidad
del producto de ofrecer un servicio satisfactorio durante el uso al que va destinada. Los
requisitos de seguridad están especificados en la NTP 260.052y las cargas, masas y ciclos
diseño de los útiles de carga del asiento y el Anexo B (normativo) sobre el útil de carga
Norma técnica 8
- Edición : 2
- Contenido : Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe
cumplir el mobiliario para ser utilizado como sillas por los estudiantes de las instituciones
Norma técnica 9
- Edición : 2
- Contenido : Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben
cumplir las sillas a ser utilizadas por los profesores de todos los niveles educativos
53
CAPÍTULO II
En el capítulo anterior se dio a conocer el marco teórico y el estado del arte de la posible
metodología y herramientas con las cuales se puede dar solución a la problemática. Siguiendo lo
las causas que genera el problema y se planteará la posible hipótesis que dé solución a las causas
halladas.
Inversiones HOCHES S.A.C fue creada gracias al esfuerzo del Sr. Honorato Chambi
Espinoza. Tras tener una infancia complicada en Puno decide emigrar a Lima en el año 1975 a
buscar un futuro mejor. Estando en Lima empieza a forjar su destino empezando como
Producto de las ventas y con ahorro adquirió un pequeño terreno en lo que ahora es ahora
el Parque Industrial. Todo cambiaria en la década de 1990 ya que hubo una gran demanda por
mobiliario en general. Desde ese momento empieza el cambio, el negocio fue creciendo. En el
año 2000 decide formalizar su negocio llamándolo INVERSIONES HOCHES S.A.C, con el
pasar del tiempo el negocio fue creciendo, ya no solo vendían carpetas, sino que ahora también
vendían muebles metálicos para el hogar como camas, juegos de comedor, mesas de tv,
Inversiones Hoches SAC en una empresa MYPE cuya actividad económica pertenece al
sector manufactura. Se fundó el año 2000, tiene aproximadamente 21 años en el mercado nacional,
(técnicos). Tiene como objetivo principal expandir sus actividades y puntos de venta en el
mercado nacional, mediante la innovación de sus diseños, optimizando los recursos en las
actividades del proceso de producción para alcanzar el desarrollo sostenible, ser más
del producto final, por lo tanto, la satisfacción y el reconocimiento del cliente se ven reflejados al
2.2.1 Visión
Llegar a ser una empresa reconocida en el Perú y el extranjero, satisfacer las necesidades
2.2.2 Misión
Figura 21
2.2.4 Productos
metalmecánicos, sin embargo, la fabricación de sillas y carpetas bipersonales son los más
demandados por los clientes de acuerdo a los lotes de producción que las ordenes de trabajo
demandan.
Tabla 2
Construida con
madera cedro espuma
Sofá vintage
antitranspirante para en loa
asientos.
Construido con
Ropero 5 puertas
material MDF o aglomerado
57
Construido acero
estructural al carbono AISI
Silla estudiantil
1020 con madera cedro
nivel superior
ergonómica en el asiento y
respaldo
Construido acero
Silla unipersonal estructural al carbono AISI
nivel primaria 1020 con melamina económica
en el asiento y respaldo
Construido acero
Silla unipersonal
estructural al carbono AISI
nivel secundaria
1020 con melamina
Construido acero
estructural al carbono AISI
Silla de oficina
1020 asiento y respaldar
acolchado.
58
Hoches S.A.C. para la fabricación de muebles, cuenta con varias áreas que intervienen
de forma directa o indirecta con la producción, siendo muchas áreas un soporte o están
Figura 22
Son varios los procesos que conforman la fabricación de sillas para estudiantes: cortar,
Figura 23
almacén de los ángulos, tubos y demás perfiles de acero al área de corte. En el área de corte los
perfiles de acero son seccionados a una medida adecuada o ya establecida según el requerimiento
Una vez cortados los perfiles de acero, estas son dobladas en una machina (molde) según
el modelo que se pretenda fabricar. En esta área de doblado existen moldes de accionamiento
mecánico y eléctrico – hidráulico para luego pasar al proceso de unión mediante soldadura. En el
proceso de soldadura se unen las piezas cortadas y dobladas mediante el proceso de soldadura
GMAW (Gas Metal Arc Welding). Donde el tipo de gas a usar en la soldadura es el argón (gas
inerte). En este proceso se sueldan las partes que conforman la silla, es decir se sueldan los
componentes que comprenden la base, el apoya brazos y las rejillas porta objetos. Después del
proceso de soldadura, los componentes ya clasificados son enviados al área de lavado, este
estructura y demás impurezas adheridas a esta. Este proceso involucra la utilización de agua, y
Las estructuras ya limpias son retiradas al área de secado 1, es aquí donde son sometidas
al fuego directo mediante la acción de un mechero. La finalidad de este proceso es tener una
superficie seca para que la pintura tenga una mejor adherencia. Las sillas son recubiertas con un
mismo método de pintado y una misma pintura. El tipo de pintado y método empleado es el
electrostático. Las estructuras pintadas son llevadas al horno de secado 2, es aquí donde la
pintura de la superficie se adhiere al acero al aplicarle calor (190 °C) en un tiempo variable (40 a
60 minutos). El recurso utilizado para este proceso es el gas licuado de petróleo (glp).
Figura 24
1 Cortar tubos
mermas
1 Verificar de la medida
3 Soldar estructuras
2 Verificar soldadura
agua y desengrasante
4 Lavar estructuras
GLP agua contaminada
Trapos Calor
7 Pintar estructura
3 Verificacar pintado
GLP
8 Secar pintura
Calor
Resumen
0 9 Ensamblar sillas
Figura 26
Almacen de Recepción
Área de tubos materia prima
cortadora
corte estructurales
matriz B
Área de lavado
Área de doblez y
Área de productos y secado de
12.00 mts
maquinado estructuras
terminados
39.10 mts
63
Hoches SAC cuenta con varias líneas de producción de diferentes familias de productos,
siendo la línea de sillas y carpetas la principal ya que es la de mayor demanda. Esta línea puede
ser flexible en cuanto a medidas, formas y acabados según requerimiento y diseño del cliente.
Las pérdidas por facturación en el periodo 2019 solo en la categoría sillas bordearon los
fallas mecánicas o eléctricas de los equipos y máquinas de producción, estas serían una de las
evidencia que el personal técnico encargado de brindar soporte a las máquinas y equipos no
donde el tiempo promedio hallado por paradas resulto ser 1.72 horas durante el periodo en
mención.
Durante el año 2019 la organización Hoches no llegó a satisfacer la demanda del mercado
local dado que su producción era ineficiente, esto debido a los constantes paros no programados.
pintado electrostático, equipos de soporte para el lavado, horno de secado, equipos de secado
La política de la empresa es laborar 8 horas por jornada de 2 turnos por día, luego se
recopilo información de las horas programadas de operación, horas por paradas no programadas,
horas operativas y se halló la disponibilidad de línea actual por mes. A continuación, se presenta
Tabla 3
Figura 27
396−101.5
Disponibilidad enero= ∗100 %=74 %
396
de 73% frente a la política de la empresa que tiene como al objetivo el 95%. Se encuentra 22%
debajo del objetivo trazado por la empresa, por lo tanto, la baja disponibilidad de la línea de
producción de sillas trajo como consecuencia que no se llegue a cumplir con los pedidos.
66
entregó los pedidos a tiempo y como consecuencia los clientes cancelaron las órdenes o se
El valor de venta de cada silla estudiantil superior en el periodo 2019 estuvo estimada en
S/. 150 soles. Se recopilo data del total de sillas producidas vs total de sillas dejadas de producir
cada mes del periodo en mención. A continuación, se presenta el cálculo para hallar el importe
En el siguiente grafico se puede observar que todos los meses se dejó de facturar, por la
Figura 28
mayor a 90%. Sin embargo, la empresa inversiones Hoches SAC, tiene como política alcanzar el
del objetivo trazado respecto a la disponibilidad actual (73%) del periodo 2019.
Tabla 4
OEE 85.0 %
Figura 29
Principales motivos
1200.0 120%
1000.0 955.3 100%
800.0 80%
600.0 60%
400.0 40%
200.0 158.5 20%
101.7 85.3
0.0 0%
Linea parada por falla Linea parada por Falta de suministro otros
desconfiguracion de
equipo
HORAS PARADAS XI
Del gráfico, se puede observar que el motivo línea parada por falla de máquinas y parada
por desconfiguración de equipos representan el 73% del total de las horas paradas. Por otro lado,
también se detalla las horas paradas por equipo, teniendo en cuenta que la línea de fabricación de
Tabla 5
TOTAL 1113.82
69
observar que el total de horas paras de las maquinas es de 1113 horas durante el año 2019. Cabe
resaltar que esta cifra equivale a 120 turnos de trabajo el cual se pudo emplear en la fabricación
de sillas.
2.3
2.4
2.4.1 Análisis de las causas del primer motivo: línea parada por falla.
Se realizó un diagrama de barras de las causas del primer motivo con la finalidad de
cuantificar los tiempos que ocasiono y de esta manera poderle dar solución a cada una con la
Tabla 6
% del total
CAUSAS HORAS
de horas
Deficiente mantenimiento autónomo 426.3 45%
Deficiente planificación de mantenimiento 362.4 83%
Falta de suministros y repuestos 118.7 95%
Diferentes métodos de trabajo 47.9 100%
Total 955.3
Figura 31
Del grafico se puede observar, que se tiene 4 causas por la cual la línea para, primero
Tabla 7
Categoría de
Todas Unidad de Operación
Auditoria
1 Fecha 30/01/2022
TOTAL 43.6
De la tabla, se puede observar que el puntaje obtenido es de 43.6 puntos de 100 posibles,
Figura 32
Del gráfico, se observa que se obtiene un puntaje 43.6 el cual es muy bajo para pertenecer
Por esta razón, se procederá a calcular el MTBF y MTTR de la línea y de las maquinas
Se realizó el cálculo del MTBF analizando la data reporte de fallas, a continuación, se detalle le
Figura 33
horas, sin embargo, la línea en la actualidad es de 6 horas en promedio, con lo cual se puede
Figura 34
Después de realizar el cálculo del MTBF y MTTR se puede concluir que en la actualidad la
línea de producción viene presentando fallas con una frecuencia menor al objetivo, además
Tabla 8
A continuación, se detalla el cálculo del promedio MTBF y MTTR de los equipos que
Tabla 9
De la tabla, se puede validar que en ambos indicadores que están por debajo de los
objetivos de la compañía.
A continuación, se realizó un AMEF de todos los procesos ver anexo 2, sin embargo, en
la figura solo se muestra los procesos que tienen alto riesgo de falta.
Tabla 10
NPR CALIFICACION
0 Sin riesgo
76
Figura 35
Severidad Detectabilida
Paso del Modo de Falla Efecto Potencial del Causa Potencial de la Frecuencia (1 Controles actuales de Numero de Prioridad
Funcion Requerimiento (1-10) d (1-10)
Proceso Potencial Modo de Falla Falla a 10) F prevencion de Riesgo RPN
S D
Del gráfico, se observa que los procesos a ser evaluados es cortar tubos y soldar
estructura.
máquina de soldar, cabe resaltar que se toma de tiempo a tres operadores bajo las mismas
condiciones laborales, es decir medio ambiente, complejidad del equipo y habilidad del
operador.
77
Tabla 11
6 Se Verifica el tubo 7 5 10
Análisis ANOVA
Figura 36
Del gráfico, se puede validar que existe diferencia en los tiempos de ejecuciones de la misma
actividad.
Cálculos obtenidos:
Tabla 12
De la tabla se puede validar, que existe una alta variación en los tiempos promedios con la cual
Figura 37
Costo:
COMPUESTO POR: Huamani Torres Diego y Ortiz Solorzano Nayger
Dist. Tiem. Símbolo v
Descripción
Cant. (m) (min) Obs.
1 Se busca en el almacen los consumibles 6
2 Trasladar al taller los consumibles 8
3 Se busca en el anaquel general las herramientas 9
4 Trasladar las herramientas al taller 8
5 Verificar las herramientas en el taller 5
6 Desmontar le disco de corte 4
7 Limpiar la base de montaje del disco de corte 2
8 Montar el disco de corte 2
9 Calibrar la velocidad de corte 2
10 Buscar el plano del pedido en PCP 3
11 Trasladar el plano al taller 8
12 Inetpretar el plano a cortar 5
13 Calibrar el banco de corte de acuerdo a la medida 4
14 Realizar el ajuste del banco de acuerdo a la medida 4
15 Realizar prueba de corte 3
TOTAL 73 1 3 0 2 0
Del gráfico, se observa que existe 4 recorridos cuando se realiza dicha operación.
Figura 38
ALMACEN
1
4
ANAQUEL DE 5 3 2
7
HERRAMIENTAS
TALLER DE CORTE
6
OFICINA PCP
80
Del grafico se puede observar que existe recorrido innecesario para la búsqueda de herramientas
Costo:
COMPUESTO POR: Huamani Torres Diego y Ortiz Solorzano Nayger
Dist. Tiem. Símbolo v
Descripción
Cant. (m) (min) Obs.
1 Se busca en el almacen los consumibles 8
2 Trasladar al taller los consumibles 8
3 Se busca en el anaquel general las herramientas 9
4 Trasladar las herramientas al taller 8
5 Verificar las herramientas en el taller 2
6 Desmontar la matriz de la mesa de soldar 4
7 Limpiar la base de montaje de la matriz 2
8 Montar el molde de la estructura a soldar 4
9 Buscar el plano del pedido en PCP 4
10 Trasladar el plano al taller 8
11 Interpretar el plano a cortar 2
12 Seleccionar el material a soldar 2
13 Montar la soldadura en el gancho 2
14 Calibrar el amperaje a soldar 4
15 Inpeccionar el punto a tierra 2
16 Realizar prueba de soldadura 2
TOTAL 71 9 4 0 3 0
A continuación, se detalla el diagrama de recorrido del DAP del proceso de cambio de formato
de corte de tubos
Del gráfico, se observa que existen 4 recorridos en los cambios de formatos entre los pedidos y
A continuación, se detalla el diagrama de recorrido del DAP del proceso de cambio de formato
Figura 40
ALMACEN
ANAQUEL DE 4 2
HERRAMIENTAS
6
1 OFICINA PCP
3
5
7
TALLER SOLDADURA
Del gráfico, se puede observar que en diagrama de recorrido de proceso de soldadura existe
excesos de recorrido, debido a que se comparten el anaquel de herramientas con todas las demás
áreas.
82
2.4.6 Auditoria de 5s
ITEM Criterios de Evaluación: 0 = 5 o más problemas ; 1= 4 problemas; 2 = 3 problemas; 3 = 2 problemas; 4 =1 problema; 5 = 0 problemas
SEIRI – Clasificar: "Mantener solo lo necesario"
¿El personal manipula multimetro y conoce la unidad de medicion del bobinado del
1 1
motor?
¿El personal recococe las condiciones normales del cable de amimentacion de la
2 2
cortadora?
3 ¿Se realiza las operaciónes o tareas de forma repetitiva? 2
4 ¿Los pasos para encender la cortadora estan establecidas y estandarizados? 1
Suma: / 0.2 30% Resultado de evaluación del Clasificar
SHITSUKE– Autodisciplina: "Seguir las reglas y ser consistente"
En los talleres se realizó la auditoria de las 5s para validar el orden de las herramientas
83
Auditoría de las 5S
Del gráfico, se puede observar que en todas las aristas del pentágono se tiene menor al 45% del
cumplimiento, con dichos resultados se logra evidenciar que existe un desorden en los talleres de
fabricación de sillas.
84
Figura 42
Árbol de problemas
85
Objetivos
Incremento de la disponibilidad de las
máquinas en la linea de fabricación de piezas
2.6 Hipótesis
actualmente solo está operativa al 73% de su capacidad, teniendo una baja disponibilidad en su
ingreso de S/ 1,347,631.60 dado que no logro fabricar el total de sillas requeridas por los
clientes.
maquinas en el proceso de fabricación de sillas en la empresa Hochis S.A.C. y esto dará como
CAPITULO III
En esta parte del trabajo se busca vincular las causas raíz que representan el 73 % del
la disponibilidad de la línea de producción de sillas alineado las causas con las herramientas de
solución
Causas raices
Paradas por
falta de
limpieza y
lubricacion,
acumulacion
de polvo
Incumplimiento
de las
Falta plan de
requerimiento
de repuestos
73% especificaciones
de los manuales
de mantenimiento
de máquinas
Falta de
procedimientos
88
dicho motivo tiene 4 causas raíz. En primer lugar, la primera causa, Paradas por falta de limpieza
y falta de lubricación se vincula emplear el pilar del TPM mantenimiento autónomo y las 5S,
según la literatura estudiada este pilar es aplicado básicamente para tareas rutinarias de limpieza
y rutas de lubricación y tiene como finalidad evitar paradas menores y mantener un trabajo
limpio y ordenado.
vincula emplear el pilar de mantenimiento planificado, este pilar busca que todas las actividades
y recursos sean planeadas y contempladas en las actividades. Por otro lado, la implementación de
los pilares mantenimiento autónomo y mantenimiento planificado será soportado por el pilar
capacitación al personal, este pilar tiene como finalidad concientizar y dar aptitudes a los
colaboradores.
Finalmente, para la cuarta causa, que es trabajo falta de procedimientos, se vincula con la
A continuación, se presenta el diagrama de vinculación de las causas raíz con las herramientas de solución.
Figura 45
problemas de baja disponibilidad debido a las paradas no programadas, esto no les permite
elaborar los pedidos en el tiempo planificado, como consecuencia las entregas se hacen fuera
de tiempo o muchas veces el cliente cancela el pedido, esto trae como consecuencias pérdidas
durante el funcionamiento de la línea, esto genera una baja disponibilidad teniendo tiempo
Por esta razón, se propone construir un modelo el cual permitirá mitigar las causas de
contribuya:
máquinas
• Falta de procedimientos
Con ello lo que se busca que la disponibilidad se encuentra dentro de los estándares
de la literatura.
casos de éxitos revisados, en dichos artículos los problemas eran similares al diagnosticado
atender el problema que aqueja a la empresa., también las 5s, y trabajo estandarizado.
Tabla 13
Cantidad De
Herramientas
Articulos
Figura 46
Cantidad De Articulos
5; 19%
11; 41%
5; 19%
6; 22%
Del gráfico, se concluye que del total de artículos revisados el 41% de los artículos
Por otro lado, también se revisó artículos del pilar mantenimiento autónomo el cual
El diseño contas de dos partes principales, la parte de análisis el cual contempla el análisis de datos, el diagnóstico y la medición de los
indicadores iniciales y la parte de remediación que contempla la implementación del mantenimiento planificado, 5s, autónomo y trabajo
Figura 47
estandarizado.
Diseño de la propuesta
ANALISIS REMEDIACIÓN
1.
MANTENIMI
ENTO
PLANIFICAD
O-5S
2.MANTENI
1. MTBF -
Análisis MTTR
MIENTO
AUTONOMO Implementa
ción del INCREMENTO DE
BAJA de datos DISPONILIDAD DE LA
modelo en
DISPONILIDAD
DE LA LINEA
y revisión TPM la línea de LINEA
de la producción
literatura 2. ESTUDIO
DE TIEMPOS
3.TRABAJO
ESTANDARIZ
ADO
3. DAP
AUDITORIA
5S
Correctivo
Planificación Implementación Comprobación Verificación Control
Acción
94
Figura 48
herramienta, dado que tendrá el visto bueno de la alta dirección y esto repercute de manera
directa en los colaboradores, debido que es una nueva forma de trabajar y el común de los
La implementación del TPM tiene que ser soportado por la alta dirección de la empresa,
sin el apoyo de ellos será una restricción para los alcances, tiempos y costo de la implementación.
Para dar el primer paso, se tuvo que mostrar la situación actual de la organización, en
dicha exposición tiene que estar presente el jefe de mantenimiento y el jefe de producción. En la
Tabla 14
Equipo TPM
Nombres y
Cargo
apellidos
Marcos Andrade+ Líder del proyecto
Raúl Bravo Jefe de planta
Diego Torres Jefe de mantenimiento
Paola Rafael Jefe de calidad
Doris Condori Jefe de Almacén
Lavandería Landeo, esto incluye diagrama de actividades y los tiempos necesarios para la
Figura 49
Cronograma de actividades
este anuncio es la alta gerencia, quienes informaran a los trabajadores sobre esta filosofía que
será implementada. A través de esta acción, se busca que todos los operarios de la
trae esta filosofía a la empresa. También, en este anuncio oficial se debe de explicar los
nuevos conceptos que se utilizarán en la organización, los objetivos que se está planteando y
los beneficios que se espera obtener una vez finalizada la implementación de esta filosofía.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el éxito de esta metodología va a depender
mucho de la iniciativa de la alta gerencia, ya que ellos motivaran a sus trabajadores para que
puedan llegar al éxito esperado. Dicho de otro modo, si la gerencia no le presta la debida
importancia al TPM no podrá llegar al éxito que se espera, ya que los trabajadores verán que
la alta gerencia no está comprometida con los nuevos lineamientos que se están siguiendo con
empresa estará informado sobre los temas y las técnicas a implementar, así como los
requisitos que se deben de cumplir para poder implementar de forma correcta esta
organización que se encuentre enfocada en la implementación del TPM. Dicho de otro modo,
se debe de realizar organismos internos que ayuden a cumplir con cada uno de os requisitos
de esta implementación. Se debe de tener en cuenta que el personal que va a dirigir este
organismo interno será dirigido por la alta gerencia y posterior a ellos les seguirán el
fabricación de sillas. Por otro lado, se crearán políticas para la correcta implementación del
TPM. Para lo cual se crearán formatos que contribuyan a contralor de forma más efectiva el
sistema. Asimismo, mediante estos formatos se pueda recolectar información valiosa para
tomar decisiones más acertadas a futuro. Por último, para lograr el éxito de esta metodología
con el fin de poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado.
Formar trabajadores capacitados en los temas del TPM y a su vez que tengan
En esta fase se realizará el inicio oficial del desarrollo del TPM dentro de la
objetivos a cumplir mediante esta implementación. También, se hablará sobre las ventajas
En esta etapa del proyecto se identifican cuáles son los pilares para implementar
dentro de la organización. Para realizar la selección de los pilares, se debe de basar en las
causas principales que generan los problemas. Asimismo, se debe definir económicamente
cuales son los pilares mas convenientes para utilizar. Una vez realizado, este análisis se pasa
Mantenimiento autónomo
Mantenimiento planificado
Formación y Adiestramiento
Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el desarrollo de
Investigar las causas de pérdidas y de estas extraer aquellas pérdidas producidas por la
metodología TPM.
Entrenamientos Prerrequisito:
Entrenamientos que se deben realizar antes de iniciar las labores propias del cargo y que se
Para tener los conocimientos necesarios sobre la labor a realizar se requiere conocer la
maquina a utilizar, por ende, se le entrega al operario una ficha técnica simple sobre el los
equipos a utilizar.
100
Figura 50
Figura 51
Figura 52
Figura 53
nt
re
ie
nt
os
Requisito:
Son los entrenamientos que se requieren para ejercer el cargo de manera autónoma. De
Entrenamientos básicos: requeridos para iniciar el ejercicio del cargo, en nivel básico,
máximo de 24 meses.
104
convertirlos en expertos: No tienen límite de tiempo para su ejecución, puede estar orientado
efectividad del desempeño actual y futuro, potenciar a las personas a futuras asignaciones.
entrenamiento diferentes para personas del proceso, que permitan desarrollar o adquirir
adiestramiento. Por un lado, para poder realizar la formación se requiere identificar las
formación. Por otro lado, para conocer las habilidades, capacidades y conocimiento del
especifica en que temas debe estar entrenada cualquier persona que llegue a ocupar un
a 54
Formato de capacitación
Figura 55
desde las matrices de entrenamiento asociadas a los cargos/roles y del sistema de detección
de asistencia al entrenamiento.
Figura 56
Figura 57
Formato de programa de entrenamiento
Ficha Técnica de la cortadora de barras
FORMATO DE PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FECHA
NECESIDAD(ES)
NOMBRE DEL FECHA DE LUGAR DE
N° DE
TRABAJADOR APLICACIÓN APLICACIÓN
CAPACITACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QUE OTROS ASPECTOS IMPORTANTES HABRA DE CONSIDERAR EN LA
PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS?
107
Figura 58
Figura 59
FECHA
FORMATO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO /CAPACITACIÓN
HORA
TEMA LUGAR
ENCARGADO # DE PARTICIPANTES
EVALUACIÓN
NOMBRES Y RECIBIO
N° DNI CARGO FIRMA NO OBSERVACIÓN
APELLIDOS APROBO MATERIAL
APROBO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
personal de manera fácil y rápida con ayuda de imágenes y contenido necesario resumido. Se
Figura 60
Figura 61
POSIBLES AVERIAS
personas deben ser evaluadas de acuerdo con sus resultados, su interacción con otros
Organizacionales se hace con el fin de fortalecer las relaciones internas y potenciar las
Figura 62
Evaluación de Habilidades
EVALUACIÓN DE HABILIDADES
NOMBRE DEL ENCARGADO:
FECHA:
4 SABE
3 PUEDE HACERLO PERO NECESITA APOYO
2 PUEDE HACERLO SOLO
1 PUEDE INSTRUIR
MANTENIMIENTO AUTONOMO
FORMACIÓN PASO1: LIMPIEZA INICIAL
GENERAL OPERACIÓN DEL
CONOCIMIENTOS BASICOS SEGURIDAD GESTIÓN
EQUIPO
ENCENDIDO Y APAGADO DE
ELABORACIÓN DE TARJETAS
CONCEPTOS GENERALES DE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
FORMACIÓN EN LIMPIEZA
ESTANDAR TENTATIVO DE
MANEJO Y DISTRIBUCIÓN
MAPA DE SEGURIDAD DE
ELABORACIÓN DE LUPUS
CONOCIMIENTO BASICO
DFINICIÓN DE VISION Y
DEFINICÓN DE ROLES Y
PARTICIPANTES
MISION DEL EQUIPO
LISTAS DE TARJETAS
ANALISI DE RIESGO
MANTENIMIENTO
POR INSPECCIÓN
CONCEPTO DE
INSTRUCTOR
FACILITADOR
AUTONOMO
DE TARJETAS
DE TABLERO
SEGURIDAD
POTENCIAL
LIMPIEZA
EQUIPO
RIESGO
HPT
Figura 63
líneas que tiene mayores problemas de producción. Mediante esta implementación se busca
maquinarias.
siguiente figura.
112
Figura 64
personal e incluido la alta gerencia estén comprometidos con esta implementación, ya que de
ellos dependerá el éxito de esta herramienta. Por este motivo, se reunirá a la alta dirección de
las diferentes áreas para realizar un bree explicación sobre los beneficios que se genera al
implementar estas herramientas como son las 5S para una empresa del rubro manufacturero.
herramienta y asegurando que van a estar al pendiente de que se le brinde lo necesario a cada
proyectos y otros personales. Asimismo, en estas reuniones que se tendrán, se deberá plantear
los beneficios que se busca alcanzar y los objeticos que se espera mediante esta
113
Figura 65
Capacitación de lideres
realizará la capacitación de estos lideres sobre las responsabilidades que ellos conllevan.
ser medibles para poder evaluar y a su vez generar mejoras. Por lo cual, se ha establecido los
5S.
a toda la empresa. De esta forma, se busca que todos los trabajadores se encuentren
informados de cómo funciona esta herramienta. Por otro lado, se realizarán capacitaciones
Asimismo, para hacer didáctico la presentación se incluirán videos de las mejoras en las
estas, debe de ser retirada para no generar demora en este proceso. De esta forma, se busca
clasificación.
Figura 66
mismo proceso de clasificación. Para de esta forma, retirar herramientas o repuestos que no
implementación de esta tarjeta, es que los trabajadores puedan identificar de forma sencilla y
fácil cuales son las herramientas o repuestos que no se deben de encontrar en el área de
correspondientes, según lo indique la tarjeta roja. Esto se debe a que la tarjeta indicara el
grado de importancia de los repuestos o herramientas. Por otro lado, también se podrá
Figura 67
Tarjeta Roja
116
uso de los espacios del área de mantenimiento y a su vez generar un orden para cada una de
las herramientas, repuestos o máquinas que puedan encontrarse dentro de esta área. Cabe
mencionar que la anterior S mencionada contribuirá a clasificar las cosas prioritarias para el
área de mantenimiento. Dicho de otro modo, se debe de restablecer las ubicaciones en lugares
cual, se debe de tener en cuenta para su clasificación el grado de importancia de estos objetos
que se encuentran dentro del área. Asimismo, se puede mencionar algunos de los criterios a
frecuencia de uso y el volumen que ocupa en el área de trabajo. También, se debe de tener en
cuenta los siguientes beneficios que se genera con la implementación de esta fase:
Genera una mayor fluides e de nuevos elementos que son utilizados con
Figura 68
En esta cuarta fase de la implementación se procede con la limpieza. Lo que se busca con
este paso es generar que los técnicos de mantenimiento tengan limpio las máquinas,
limpieza. Esto quiere decir que se debe de detectar cuales son las posibles las causas de las
suciedades y de la contaminación. Una vez realizado este paso, recién se podrá optar por
tomar acciones que generen la eliminación de dichos problemas. De esta manera, lo que se
busca generar un incremento de la vida útil de las maquinarias, repuestos y herramientas que
son utilizadas dentro de esta área. Para proceder con dichas acciones, se realizará una
realizará dicha acción mencionada. Este plan será ejecutado, ya que actualmente la empresa
actividad. Además, al realizar estas acciones los trabajadores estarán más comprometidos en
su trabajo y sabrán cual es la importancia que genera tener un ambiente limpio. Mediante esta
implementación, se busca minimizar los riesgos que se encuentran dentro del área de
trabajo, impulsar la calidad de los trabajos de mantenimientos y poder identificar las posibles
Figura 69
modo, se busca generar hábitos en los técnicos de mantenimiento para mantener las fases ya
implementadas y generar mejoras. También, en esta fase se deben de comprometer todos los
trabajadores del área, como son los supervisores, los jefes, los lideres y los técnicos, para que
de esta manera la implementación de esta fase sea la correcta y pueda tener el éxito esperado
Capacitación: Lo que se busca con esta acción es brindar charlas de seguridad, charlas
sobre los beneficios que se genera con la implementación de las 5S, charlas
trabajadores mejoren cada una de sus capacidades y a su vez mejoren los procesos de
realizará un informe que será enviado a sus superiores para poder tomar medidas
esta implementación. Por otro lado, se realizará una retroalimentación con los
mantenimiento.
continua e identificaran si hay posibles riesgos en cada una de las fases mencionadas
anteriormente.
120
Posterior a esto, se creará un formato del antes y después de realizar las actividades
anteriores. Esto contribuirá a que el personal pueda evidenciar de forma clara todos los
cambios que se generan al implementar esta herramienta en el área de trabajo. Por otro lado,
al realizar este formato los trabajadores contribuirán a la mejora continua del área.
Figura 70
Hoja de Mejoras
121
las 4 fases mencionadas anteriormente. Además, para poder cumplir con estas
actividades se programará una auditoría interna realizadas por los jefes quienes
alcanzando los objetivos planteados al inicio del proyecto, en caso de que no se esté
En este pilar del TPM, se busca promover que los propios trabajadores realicen un
de otro modo, estos trabajadores no solo estarán enfocados en realizar su trabajo, sino
también realizaran mantenimientos básicos a cada una de las maquinarias que utilizan. Esto a
vez extenderán la vida útil de estos equipos. Para proceder con la implementación de este
pilar, primero se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el mantenimiento básico
que debe de realizarse a cada uno de estos equipos. Para lo cual, se realizará un programa de
capacitación que puede evidenciar en la siguiente figura. Asimismo, para que se pueda tener
éxito en este pilar los trabajadores deben de estar comprometidos. En este pilar, habrá una
mantenimiento autónomo.
123
Figura 71
Programa de Capacitaciones
124
Posterior a esto, se creará una hoja de check list en la cual se presentarán todas las
actividades que se deben de ser realizados por los trabajadores. Asimismo, se presentará un
qué momento se debe realizar. A continuación, se describirá algunos de los tipos de inspección
que se tiene en el área y que serán realizados por los propios trabajadores.
Esta forma de inspeccionar es fácil de realizar por los trabajadores, ya que el encargado
de la máquina solo deberá visualizar los equipos para poder identificar si existe alguna anomalía
antes de iniciar su labor. Este proceso trae como beneficios el evitar accidentes que pueden dañar
a la máquina o a la persona que la manipula. Cabe mencionar que esta inspección debe de
Paso 2: Ajuste
En este punto, el operario deberá de verificar que todos los pernos se encuentren
ajustados correctamente. Además, esta acción debe de realizarse antes de iniciar su trabajo, ya
que, si lo hace mientras está en funcionamiento el equipo la persona puede sufrir algún accidente
que puede ir desde leve hasta grave o mortal. Esta acción se realiza, debida a que las maquinarias
que se utilizan en la empresa se encuentran en constante vibración, lo cual genera que los pernos
Inspección sonora
En esta etapa a comparación de las anteriores, se debe de ser realizada cuando el equipo
este en funcionamiento y mediante el ruido que genera esta se podrá detectar si existe alguna
verifique si puede seguir trabajando o necesariamente tiene que parar para realizar un
mantenimiento correctivo.
5S. Esto se debe a que en este punto se promueve la limpieza de los equipos e incluso la limpieza
del área para minimizar los posibles problemas que puedan tener una máquina por incursión de
polvo. Por otro lado, este paso busca incrementar la vida útil de los equipos e incluso aumentar la
equipo se encuentre detenido para evitar posibles accidentes de las personas. Esta actividad se
Figura 72
Figura 73
Programa de Mantenimientos
lubricar su equipo de trabajo. Mediante esta acción, se podrá evitar que las maquinas paren de
forma inesperada y a su vez alargaran la vida útil de estos. Asimismo, para realizar este tipo de
lubricación durante todo el año. Este procedimiento, sirve para que los equipos mecánicos no
Figura 74
empresa Inversiones Hoches SAC, lo que genera que las máquinas se encuentren en espera
empresa y que ocasionen largos tiempos de espera por paradas de máquina. El objetivo de
este pilar de mantenimiento es identifica los problemas y solucionarlos para llegar a “cero
averías”. Este tercer pilar busca optimizar los procesos de mantenimiento, con el fin de
Tabla 15
máquina es diferente, algunas reciben mantenimiento cada 5 meses, otras, 1 vez al año y
cumple con las necesidades de cada máquina, es decir, este mantenimiento no garantiza
ayudará a saber qué máquinas necesitan mayor cuidado. Por ello, se realizará un plan de
Tabla 16
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Máquina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Cab Pintado PP81 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
Cortadora de barras SSN 44 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Máquina de soldar m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Horno SU 82 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
Horno TK 51 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
Tronzadora Q056 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Tronzadora P025 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Esmeril m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Figura 75
Ficha de mantenimiento
Fecha: Turno:
Máquina: Tronzadora Q056 Integrante 1:
Ubicación: Sala de máquinas Integrante 2:
Marca:
Modelo: Hora inicio:
Tipo de Tarea: Hora fin:
Frecuencia:
N° Lista de Actividades Hora Inicio Hora fin
1 Desconectar cables de alimentación
2 Revisar disco del equipo y mantener
3 Limpieza de máquina a fondo
4 Limpieza de bomba de agua
5 Engrasar las partes móviles del equipo
El desarrollo del tercer Pilar de Mantenimiento permite que las máquinas se encuentren en
óptimas condiciones para su funcionamiento. Por ello, el primer objetivo de este plan de
mantenimiento preventivo dentro de la empresa es reducir en un 60% las horas generadas por
paradas no planificadas.
logrará disminuir el tiempo de ejecución y operación nuevo que tendrá establecido parámetros de
trabajo.
Figura 76
Mantenimiento autónomo
Figura 77
INDICADOR:
INDICE DE PARADAS CORRECTIVAS POR LIMPIEZA Y LUBRICACION
1. OBJETIVO DEL INDICADOR
2. FÓRMULA / CÁLCULO
Jefe de mantenimiento
Mantenimiento planificado
134
total de paradas.
Figura 78
INDICADOR:
INDICE DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO
1. OBJETIVO DEL INDICADOR
2. FÓRMULA / CÁLCULO
Jefe de mantenimiento
Disponibilidad
Figura 79
Indicador:Disponibilidad
136
INDICADOR:
DISPONIBILIDAD
1. OBJETIVO DEL INDICADOR
2. FÓRMULA / CÁLCULO
Jefe de mantenimiento
Figura 80
Indicador:MTBF
137
INDICADOR:
MTBF
1. OBJETIVO DEL INDICADOR
2. FÓRMULA / CÁLCULO
Jefe de mantenimiento
Figura 81
Indicador:MTTR
INDICADOR:
MTTR
1. OBJETIVO DEL INDICADOR
2. FÓRMULA / CÁLCULO
Jefe de mantenimiento
Tabla 17
A continuación, se presentará una tabla con los costos que se utilizaran en la implementación del
Tabla 18
COSTOS TANGIBLES
Cantidad Valor
Proyecto Fase Recurso U.M Total (S/.)
Requerida Unitario
IDENTIFICACIÓN DE MAQ. Y Formatos 100 UND S/0.50 S/50.00
COMPONENTES Lapiceros 100 UND S/1.00 S/100.00
Plumones 50 UND S/2.50 S/125.00
Material instructivo 50 UND S/3.00 S/150.00
Tarjeta de Control 100 UND S/2.00 S/200.00
Formatos de check list 300 UND S/0.10 S/30.00
Trapos industriales 50 Kg S/5.00 S/250.00
Formato de limpieza maquinas 100 UND S/0.50 S/50.00
IMPLEMENTACIÓN Mantenimiento autónomo Cuaderno de registro de incidecias 1 UND S/15.00 S/15.00
IMPLEMENTACIÓN
DE TPM Etiquetas 100 UND S/0.50 S/50.00
Materiales y herramientas para limpieza y lubricación
12 UND
de máquinas S/800.00 S/9,600.00
Herramientas de medicion 4 JGO S/8,000.00 S/32,000.00
Servicio de capacitación de equipos 3 HORA S/2,000.00 S/6,000.00
Formato de lubricación de máquinas 100 UND S/0.30 S/30.00
Servicios de mantenimiento de equipos 10 EQUIPOS S/3,000.00 S/30,000.00
Mantenimiento Planificado
Formatos para control de mantenimiento 100 UND S/0.10 S/10.00
Total Costos en Implementación de TPM S/78,660.00
A continuación, se presentará una tabla con los costos que se utilizaran en la implementación de
estandarización de procesos.
Tabla 19
COSTOS TANGIBLES
Cantidad Valor
Proyecto Fase Recurso U.M Total (S/.)
Requerida Unitario
Formatos 200 UND S/0.50 S/100.00
IMPLEMENTACIÓN Elaboración de manuales de impresión de Manuales 100 JGO S/10.00 S/1,000.00
DE IMPLEMENTACIÓN procedimientos Servicio de redacción de manuales 2 UND S/800.00 S/1,600.00
ESTANDARIZACIÓN Lapiceros 100 UND S/0.80 S/80.00
Total Costos en Implementación de Estandarización S/2,780.00
Del reporte de fallas analizado, se realizó los cálculos de acuerdo con las causas atacadas
que es el 73% de las horas paradas, de los cuales se estima eliminar un 85%, obteniendo un
resultado de una nueva disponibilidad del 84%. Dicho calculo se basó en el artículo Analysis and
Tabla 20
Minutos
Minutos de Parada de Tiempo minutos de Total de
Minutos que Minutos que % disponibles %
máquina por mantenimiento parada por minutos por Minutos que va a
Mes pudo estar estuvo Disponibili ganadas por Disponibilidad
correctivo según reclamos desconfiguracion de paradas al producir
produciendo produciendo dad Actual mes (luego de Nuevo
recibidos equipo mes
TPM)
Enero 4448 249 6091 23760 17669 74% 2598 20266 85%
Febrero 4378 1242 6456 23760 17304 73% 2557 19861 84%
Marzo 4123 728 6209 23760 17551 74% 2408 19959 84%
Abril 5709 568 6608 23760 17152 72% 3334 20486 86%
Mayo 4864 406 6526 23760 17234 73% 2841 20075 84%
Junio 3945 1267 6059 23760 17701 74% 2304 20005 84%
Julio 4779 881 6705 23760 17055 72% 2791 19846 84%
Agosto 5783 686 7190 23760 16570 70% 3377 19947 84%
Setiembre 5821 425 6699 23760 17061 72% 3400 20461 86%
Octubre 5258 668 6727 23760 17033 72% 3071 20104 85%
Noviembre 4325 1449 6511 23760 17249 73% 2526 19775 83%
Diciembre 3884 940 6264 23760 17496 74% 2268 19765 83%
57319 9510 78045 285120 207075 73% 31206 238281 84%
Tabla 21
Comparación de escenarios AS IS vs TO BE
TO Variac
AS IS BE ión Autor año
Disponib Batain
ilidad 73% 84% 11% eh 2019
6.5 10 Aized,
MTBF horas horas 3.50 T. 2021
105 65 Jain,
MTTR minutos minutos 40 A 2019
Auditori Batain
a 5s 41% 85% 44% eh 2019
142
Figura 82
CAPÍTULO IV
Identificación de Variables:
Se identifico las variables para tener en cuenta en la simulación del proceso actual de
fabricación de sillas.
Tabla 22
Variables de la simulación
Nota. Esta tabla muestra el número, la variable que se medirá en la simulación del proceso actual
Figura 83
Nota. Esta figura muestra que la distribución de la variable: tiempo de llegada de pedidos sigue
Figura 84
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTBF falla por deficiente mantenimiento autónomo,
tiene una distribución con tipo de ajuste 181 + 17 * BETA (1.79, 1.79).
Figura 85
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTTR Falla por deficiente mantenimiento
Figura 86
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTBF Falla deficiente planificación, tiene una
Figura 87
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTBF Falla deficiente planificación, tiene una
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTBF Falla deficiente planificación, tiene una
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTTR Falla falta de repuestos, tiene una distribución
Nota. Esta figura muestra que la variable: MTBF Falla diferentes métodos de trabajo, tiene una
Figura 91
Falla diferentes métodos de trabajo tiene una distribución con tipo de ajuste NORM (49.6, 3.12).
154
Resumen de variables:
Tabla 23
Tiempo de llegada de
V1 Tiempo entre llegada de pedidos TRIA (135, 140, 144)
pedidos
MTBF Falla por deficiente Tiempo en minutos entre falla por 181 + 17 * BETA (1.79,
V2
mantenimiento autónomo deficiente mantenimiento autónomo 1.79)
MTTR Falla por Tiempo en minutos de corrección
deficiente mantenimiento falla por deficiente mantenimiento UNIF (45, 50)
V3
autónomo autónomo
MTBF Falla deficiente Tiempo en minutos entre falla
V4 TRIA (167, 178, 193)
planificación deficiente planificación
MTTR Falla deficiente Tiempo en minutos de corrección
V5 UNIF (32, 35)
planificación de falla deficiente planificación
MTBF Falla falta de Tiempo en minutos entre falla 191 + 17 * BETA (1.79,
V6
repuestos falta de repuestos 1.79)
MTTR Falla falta de Tiempo en minutos de corrección
V7 NORM (119, 5.2)
repuestos falla falta de repuestos
MTBF Falla diferentes Tiempo en minutos entre falla
V8 TRIA (122, 133, 148)
métodos de trabajo diferentes métodos de trabajo
MTTR Falla diferentes Tiempo en minutos de corrección
V9 NORM (49.6, 3.12)
métodos de trabajo falla diferentes métodos de trabajo
155
4.1
4.1.2 Modelo AS IS
Figura 92
Nota. Esta figura muestra la simulación del proceso actual de fabricación de sillas en el software
de Arena.
Después, se procedió a configurar el tiempo de corrida, el número de replicas y el tiempo
de simulación.
Figura 93
Del gráfico, se puede observar que el tiempo de coordino se elabora para una semana, por
Figura 94
Del gráfico, se puede observar que se registró los ajustes de las variables en el módulo de fallas
del Arena.
157
4.1
4.1.1
4.1.2
Productividad
Figura 95
Disponibilidad
Figura 96
diagnóstico realizado.
Modelo TO BE
Figura 97
Nota. Esta figura muestra la simulación del proceso de fabricación de sillas luego de las mejoras
utilizando el software Arena.
Después se registró los planes de mantenimiento con su respectiva frecuencia y el tiempo
de duración de la actividad.
Figura 98
En el
Productividad
160
Figura 99
Disponibilidad
Figura 100
4.1.1
161
4.1.2
4.1.3
Tabla 24
AS IS TO BE Variación
Productividad-lotes de
desarrollar el análisis del impacto económico, para lo cual se presenta el flujo de caja para 5
años.
Figura 101
Nota. Esta
Tabla 25
Eproy 100.00%
1.13
Tabla 26
COK:12.79%
Asimismo, para la evaluación del flujo de caja se está considerando los números de
servicios dejados de atender por el precio de cada muestra los cuales se detalla en el siguiente
cuadro.
Tabla 27
Tabla 28
AS IS TO BE Diferencia
Tabla 29
Numero de carpetas
AÑO Ingreso por nueva venta
fabricados con la mejora
2023 14,700 S/ 808,500.00
2024 15,141 S/ 832,755.00
2025 15,595 S/ 857,737.65
2026 16,063 S/ 883,469.78
164
Escenario esperado
Tabla 30
ESCENARIO ESPERADO 0 1 2 3 4 5
(+)ingreso por nueva produccion de carpeta S/ 808,500 S/ 832,755 S/ 857,738 S/ 883,470 S/ 909,974
(-) Costos -S/ 606,375 -S/ 624,566 -S/ 643,303 -S/ 662,602 -S/ 682,480
(-) Costos mantenimiento autonomo preventivo -S/ 105,000 -S/ 105,000 -S/ 105,000 -S/ 105,000 -S/ 105,000
(-) Costos de estandarizacion -S/ 56,000 -S/ 42,000 -S/ 42,000 -S/ 42,000 -S/ 42,000
(-) Depreciación -S/ 8,000.00 -S/ 8,000.00 -S/ 8,000.00 -S/ 8,000.00 -S/ 8,000.00
(=) UAII = EBIT S/ 33,125 S/ 53,189 S/ 59,434 S/ 65,867 S/ 72,493
(-) Impuesto -S/ 9,606 -S/ 15,425 -S/ 17,236 -S/ 19,102 -S/ 21,023
(+) Depreciación S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00
Flujo Económico de Operación (FEO) S/ 31,519 S/ 45,764 S/ 50,198 S/ 54,766 S/ 59,470
Gastos Netos de Capital -S/ 98,422 0
-S/ 98,422 S/ 31,519 S/ 45,764 S/ 50,198 S/ 54,766 S/ 59,470
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
-S/ 98,422 -S/ 66,903 -S/ 21,139 S/ 29,059 S/ 83,825 S/ 143,296
Figura 102
Tabla 31
Escenario pesimista
Tabla 32
Figura 103
Tabla 33
Escenario optimista
Tabla 34
Figura 104
Tabla 35
PAYBACK 2.15
167
Tabla 36
CONCLUSIONES
facturación.
Se identifico las herramientas correctas para darle solución al problema presentado, los
5, estandarización de procesos.
La implementación de la mejora tendrá una inversión de S/. 98422.00 nuevos soles, como
inversión principal.
Con el soporte del software Arena se procedió a realizar la simulación del proceso en la
inversión realizada para el proyecto se recupera a partir de 1.4 años, donde se obtendrá un
RECOMENDACIONES
mejora, pues de esto depende el éxito para conseguir los resultados finales.
Actualizar los manuales de los equipos y tener acceso a la información es muy importante
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173
ANEXOS
Se evidencia el registro de las causas y las horas paradas de la línea de producción del mes de enero 2019. En similar formato
HORAS
SEMAN DI ME TURN FALLA DE CAUSA
FECHA MOTIVO PARADA
A A S O EQUIPO S
S
Falla
Semana ener Turno Línea parada por
2/01/2019 2 Horno TK51 mecánic 2.53
1 o 1 falla
a
Semana ener Turno Falta de Falta de Falta de
2/01/2019 2 2.56
1 o 2 suministro insumos tubos
Semana ener Turno Línea parada por Falla
3/01/2019 3 Horno SU82 1.49
1 o 1 falla eléctrica
Semana ener Turno Línea parada por Falla
3/01/2019 3 Horno SU82 2.13
1 o 2 falla eléctrica
Semana ener Turno no se sin
3/01/2019 3 otros 1.61
1 o 2 especifico registro
Falta de
Semana ener Turno Falta de Falta de
3/01/2019 3 soldadur 1.38
1 o 1 suministro insumos
a
Falla
Semana ener Turno Línea parada por TronzadoraP02
4/01/2019 4 mecánic 2.78
1 o 2 falla 5
a
Semana ener Turno no se sin
4/01/2019 4 otros 2.13
1 o 1 especifico registro
Semana ener Turno Línea parada por TranzadoraQ05 Falla
5/01/2019 5 3.48
2 o 1 falla 6 eléctrica
Semana ener Turno Línea parada por TranzadoraQ05 Falla
5/01/2019 5 4.11
2 o 2 falla 6 eléctrica
Semana ener Turno Línea parada por Falla
6/01/2019 6 Horno TK51 2.08
2 o 1 falla eléctrica
Semana ener Turno no se sin
6/01/2019 6 otros 1.84
2 o 2 especifico registro
174
Falla
Semana ener Turno Línea parada por Cortadora de
7/01/2019 7 mecánic 1.27
2 o 2 falla barras SSN44
a
Falta de
Semana ener Turno Falta de Falta de
7/01/2019 7 aceite de 0.50
2 o 1 suministro insumos
corte
Falla
Semana ener Turno Línea parada por Cortadora de
8/01/2019 8 mecánic 1.92
2 o 1 falla barras SSN44
a
Falla
Semana ener Turno línea parada por Cortadora de
8/01/2019 8 mecánic 2.43
2 o 2 falla barras SSN44
a
Semana ener Turno línea parada por Cortadora de Falla
9/01/2019 9 0.54
2 o 1 falla barras SSN44 eléctrica
Semana ener Turno línea parada por Cortadora de Falla
9/01/2019 9 1.11
2 o 2 falla barras SSN44 eléctrica
Falla
Semana 10/01/201 ener Turno línea parada por Cortadora de
10 mecánic 0.56
2 9 o 1 falla barras SSN44
a
Semana 10/01/201 ener Turno no se sin
10 otros 0.75
2 9 o 2 especifico registro
línea parada por
Semana 11/01/201 ener Turno TronzadoraP02 Exceso
11 desconfiguración 0.20
2 9 o 1 5 de set-up
de equipo
Falla
Semana 11/01/201 ener Turno línea parada por TronzadoraP02
11 mecánic 0.80
2 9 o 2 falla 5
a
Semana 11/01/201 ener Turno no se sin
11 otros 0.52
2 9 o 2 especifico registro
Falta de
Semana 11/01/201 ener Turno Falta de Falta de
11 aceite de 0.21
2 9 o 1 suministro insumos
corte
Falta de
Semana 13/01/201 ener Turno Falta de Falta de
13 aceite de 0.49
3 9 o 2 suministro insumos
corte
Semana 13/01/201 ener Turno no se sin
13 otros 0.25
3 9 o 1 especifico registro
Semana 14/01/201 ener Turno línea parada por TranzadoraQ05 Falla
14 0.71
3 9 o 1 falla 6 eléctrica
175
Falta de
Semana 22/01/201 ener Turno Falta de Falta de
22 soldadur 1.21
4 9 o 1 suministro insumos
a
Semana 22/01/201 ener Turno no se sin
22 otros 1.13
4 9 o 1 especifico registro
Semana 23/01/201 ener Turno línea parada por Falla
23 Horno TK51 0.91
4 9 o 1 falla eléctrica
Semana 23/01/201 ener Turno línea parada por Falla
23 Horno TK51 1.17
4 9 o 2 falla eléctrica
Semana 24/01/201 ener Turno línea parada por Cab Pintado Falta de
24 0.39
4 9 o 1 falla PP81 personal
Semana 24/01/201 ener Turno línea parada por Cab Pintado Falta de
24 0.74
4 9 o 2 falla PP81 personal
Semana 25/01/201 ener Turno línea parada por Falla
25 Horno TK51 0.35
4 9 o 1 falla eléctrica
Semana 25/01/201 ener Turno línea parada por Falla
25 Horno TK51 0.61
4 9 o 2 falla eléctrica
Falla
Semana 27/01/201 ener Turno línea parada por Cab Pintado
27 mecánic 0.41
5 9 o 1 falla PP81
a
Semana 27/01/201 ener Turno línea parada por Cab Pintado Falla
27 0.56
5 9 o 2 falla PP81 eléctrica
Falla
Semana 28/01/201 ener Turno línea parada por TronzadoraP02
28 mecánic 2.01
5 9 o 2 falla 5
a
Semana 28/01/201 ener Turno Falta de Falta de Falta de
28 1.36
5 9 o 1 suministro insumos tubos
Semana 29/01/201 ener Turno línea parada por TranzadoraQ05 Falla
29 2.21
5 9 o 1 falla 6 eléctrica
Semana 29/01/201 ener Turno línea parada por TranzadoraQ05 Falla
29 2.74
5 9 o 2 falla 6 eléctrica
Semana 30/01/201 ener Turno línea parada por Falta de
30 Horno SU82 1.04
5 9 o 1 falla personal
Semana 30/01/201 ener Turno línea parada por Falta de
30 Horno SU82 1.70
5 9 o 2 falla personal
Semana 31/01/201 ener Turno línea parada por Cortadora de Falla
31 2.66
5 9 o 1 falla barras SSN44 eléctrica
Semana 31/01/201 ener Turno línea parada por Cortadora de Falla
31 2.89
5 9 o 2 falla barras SSN44 eléctrica
177
Paro de El inventario
línea de se solicita
Desabastecimi
producció No hay registro verbalmente
ento de
estructuras
n de la 8 de inventario 9 dias previos 4 288
fabricació al término
n de sillas del material
Corte de un No se puede
Corte o Detención
tubo seccionar el tubo
seccionamient No funciona / paro de Uso de la
completo a o estructura /
Cortar
tubos
o
semiautomati
medidas ya motor de
cortadora
la linea de
producció
8 Circuito de 8 sierra
mecanica
8 512
estandarizad bobinado abierto
zado de tubos n
as según (falla electrica)
y perfiles
modelo
No se puede
seccioanr el tubo
o estructura /
Cirtuito de Detension Interruptor Uso de la
activacion
abierto
/ paro del
proceso
8 desgastado /
circuito de
8 sierra
mecanica
8 512
alimentacion
abierto (falla
electrica)
179
No se puede
Fuga seguir avanzando
Desprendimient uso de la
o de reten
hidraulico
hidroliza /
Detencion 8 con el proceso a
una frecuencia 7 dobladra
mecanica
4 224
del procso normal (falla
mecanica)
Moldeo de Demora en
Moldeo estructuras el proceso Piezas de
Matriz
Doblar
Tubos
semiautomatiza mediante una
do de tubos y prensa
(machina) con
desgaste
de
soldadura 7 estructura
sobredimensionad 7 __ 7 343
perfiles electrohidraul y as (falla mecanica)
ica ensamblaje
Perdida de
potencia Demora en el
del piston proceso / Filtro de Cambio de
Electrovalvulas
saturadas
de
accionamie 7 aceite sucio /
Aceite lubricante 8 aceite y filtro
cada vez que 6 336
nto / contaminado (falla se satura
Demora en mecanica)
el proceso
Soldar
estructu
Umion de
elementos
Maquina con
Calibracion
Máquina de
sodar sin
Cordon de
soldadura 7 Falta de fusion /
Baja resistencia 8 Sobredimensi
onar 8 448
ras mediante de los mantenimiento discontinu mecanica de la parametros de
proceso de parameros o / mal estructura / fisura calibracion
soldadura MIG adecuados acabado del cordon de
del proceso soldadura / No
de soldadura hay un control
y soldador (registro)
180
preventivo de la
maquina
porosidades en el
cordon de
Demora soldadura / fisuras
Máquina de sobredimensi
del proceso internas en el
soldar con onar
de cordon de
parámetros de
calibración
soldadura /
cordón de
8 soldadura / No
hay
7 parametros de
calibracion / 9 504
distintos al tipo destreza del
soldadura estandarización en
homologado de estructura operario
inadecuado los parámetros del
proceso de
soldadura
No se avanza con
No hay insumos Detención
para soldar del proceso 8 el proceso / No
existe registro de 8 trabajo con
horas extras 7 448
inventario
Estructura
con
Sustancia con
contamina
concentración Limpieza balancear
Inmersión de
de
desengrasante
ntes y
grasa 3 deficiente de la
estructura
5 sustancia
desengrasante
6 90
Retiro de la pieza del superficial
inadecuada
Lavar partículas vehículo en /
estructu contaminantes sustancia Reproceso
ra de la superficie desengrasant
de la estructura e por 15
Demora
minutos Inmersion
incompleta de
la estructura
del proceso
/ 5 Limpieza parcial
de la estructura 7 sobretiempo /
horas extras 4 140
Reproceso
181
Fuego
Desprendimien
aplicado de Mal secado
Secar to de la Boquilla de la Secado ineficiente
estructu humedad de la
ra 1 superficie de la
manera
directa a la
antorcha
desgastada
/ consumo
excesivo 5 (signos de
humedad)
6 Reproceso de
la operación 3 90
superficie de de gas
estructura
la estructura
Menor
alcance
Manguera de
abastecimiento
corta
para
secado de 4 Demora en el
proceso de secado 9 extensión de
mangueras 4 144
toda la
estructura
Consumo
Pulverizaci
excesivo de
on no
Boquilla de la pintura / Destreza /
Esparcir una
pistola
desgastada
uniforme /
Consumo 5 sobredimensionam
iento del espesor
6 Experiencia
del operario
5 150
excesivo
pelicula de Espesor de la de la capa de
de pintura
pintura pintura seca: pintura
Pintar electrostatica 0.05 mm -
en la superficie 0.08 mm Demora en Consumo
Mala
de la estructura el proceso excesivo de
calibración de Destreza /
la pistola de
pulverizado
de
pintado / 6 pintura / espesor
de la capa de 9 Experiencia
del operario
5 270
Pulverizaci pintura fuera de
(boquilla)
ón no los parámetros /
182
uniforme /
Espesor de
la capa de desprendimiento
pintura de pintura
fuera de
los limites
Equipo de Paros o
Detension /
pintado sin
mantenimiento
detencione
s del 8 demora del
proceso de pintado
8 __ 3 192
adecuado equipo
Exceso consumo
No existe pasos
de pintura /
o proceso Pulverizaio Destreza /
estandarizado
para la
n no
uniforme
4 espesor de pintura
fuera de los 9 Experiencia
del operario
4 144
parámetros
operación
establecidos
Exceso
Equipo de tiempo de
Puede provocar
secado (horno)
sin registro de
quemado /
consumo 6 detención del
proceso
7 Secado a
fuego directo 3 126
mantenimiento excesivo
de gas
Produccion parada
No hay gas de
combustión
Detención
de proceso 8 / desprendimiento
de pintura
9 No se pinta 2 144
184
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Unidad de Operación
auditorias Organización de Mantenimiento Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Unidad de Operación
auditorias Planeamiento del Mantenimiento Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
numero Componentes Puntaje Peso Puntaje Objetivo
Calificación del Planeamiento de mantenimiento dentro de la
2.01 5.3 6 31.8 100
Organización de la Empresa
2.02 Recepción de solicitudes de servicio de producción 6 8 48 100
2.03 Definición de la Orden de trabajo en el área de mantenimiento. 4.2 7 29.4 100
2.04 Planeamiento de la Mano de obra en el área de mantenimiento. 3 5 15 100
2.05 Planeamiento de Materiales en el área de mantenimiento. 2.8 5 14 100
Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el área de
2.06 5.5 6 33 100
mantenimiento.
2.07 Planeamiento de la Logística en el área de mantenimiento. 4.4 8 35.2 100
Coordinación con producción fechas para realizar mantenimiento en
2.08 4.2 6 25.2 100
general.
2.09 Planeamiento preventivo en el área de mantenimiento. 4.8 7 33.6 100
2.1 Reporte de planeamiento y cumplimiento del área de mantenimiento. 4.3 9 38.7 100
TOTAL/PROMEDIO 44.5 6.7 327 44.5
186
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Unidad de Operación
auditorias Ejecución del Mantenimiento Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
numero Componentes Puntaje Peso Puntaje Objetivo
3.01 El personal de Mantenimiento acciona en base a planes y programas. 3.8 8 30.4 100
El área de mant. participa en la elaboración de los programas de
3.02 3.8 5 19 100
producción de la planta.
El área de mantenimiento participa en planes de inversión,
3.03 4.2 7 29.4 100
ampliaciones y modernización.
Aplicación del concepto de MP en planta, con rutinas de inspección y
3.04 4 7 28 100
revisión planeadas.
El área de mant. tiene archivos de documentación técnica e historial de
3.05 4.1 8 32.8 100
equipos al día.
El área de mantenimiento dispone de repuestos y suministros generales
3.06 3.6 5 18 100
en los almacenes.
El área de mant. dispone de herramientas, equipos y máquinas en buen
3.07 3.8 7 26.6 100
estado y suficientes.
Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a un programa de
3.08 3.6 8 28.8 100
rutinas establecido
El área de mant. de planta presta atención, estudia y resuelve los casos
3.09 4.5 6 27 100
de fallas repetitivas
El área de mantenimiento dispone con suficientes datos sobre costos y
3.1 4.4 5 22 100
presupuestos.
TOTAL/PROMEDIO 39.8 6.6 262 39.8
187
188
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Unidad de Operación
auditorias Habilidad del Personal de Mantenimiento Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
numero Componentes Puntaje Peso Puntaje Objetivo
4.01 Nivel técnico de los Ingenieros del área de mantenimiento. 4.3 7 30.1 100
4.02 Nivel técnico de los Técnicos del área de mantenimiento. 5 7 35 100
Nivel de Experiencia de Ingenieros, Técnicos y Obreros del área de
4.03 4 6 24 100
mantenimiento.
El personal de Mantenimiento trabaja solos y son responsables de las
4.04 3 5 15 100
tareas que realizan.
Habilidades para resolver Problemas y tomar decisiones en el área de
4.05 4.8 9 43.2 100
mantenimiento.
El personal del área de mantenimiento recibe capacitación técnica
4.06 2 5 10 100
externa permanentemente.
El personal de supervisión capacita a su personal del área de mant.
4.07 3 4 12 100
permanentemente.
Nivel de desempeño del personal del área de mantenimiento para
4.08 4.4 5 22 100
realizar mant. preventivo.
El personal del área de mant.puede realizar mant. predictivo
4.09 3.6 7 25.2 100
(Monitoreo Condición).
El personal del área de mant. puede realizar Análisis de Datos de fallas
4.1 5.3 8 42.4 100
para mejorar.
TOTAL/PROMEDIO 39.4 6.3 248.22 39.4
189
190
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Abastecimiento del mantenimiento Unidad de Operación
auditorias Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
numero Componentes Puntaje Peso Puntaje Objetivo
Velocidad de respuesta a solicitudes de compras para el área de
5.01 3.5 6 21 100
mantenimiento.
Almacenes de repuestos para mantenimiento de la planta están
5.02 3.5 7 24.5 100
ordenados.
¿Cómo están los mecanismos de recepción de repuestos para
5.03 4.6 8 36.8 100
mantenimiento en calidad y cantidad?
Se compra en base a especificaciones precisas del área de
5.04 2 6 12 100
mantenimiento.
El Catálogo de Componentes (repuestos) de la planta es
5.05 4.6 5 23 100
permanentemente actualizado.
Disponibilidad de repuestos, materiales y suministros para
5.06 4.2 7 29.4 100
mantenimiento.
El área de Mantenimiento de la planta tiene participación en el proceso
5.07 5.2 6 31.2 100
de compra.
El Registro de Proveedores para mantenimiento es actualizado
5.08 3.5 5 17.5 100
permanentemente.
Se respetan los niveles máximos / mínimo de existencias para
5.09 5 8 40 100
mantenimiento. (stock)
Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para
5.1 4.6 9 41.4 100
mantenimiento.
TOTAL/PROMEDIO 40.7 6.7 276.8 40.7
191
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Equipo de
Ortiz Sololorzano Nayger - Huamani Torres Diego Empresa HOCHES SAC
trabajo
Categoria de Planeamiento de
Unidad de Operación
auditorias Administración del mantenimiento Mantenimiento
1 Fecha 30/01/2022
Aprobado
I.C.M. Peso /10
numero Componentes Puntaje Peso Puntaje Objetivo
¿El mantto se desarrolla en base a un PptoOperativo anual que cubre
6.01 5.2 9 46.8 100
todas sus actividades?
¿El mantenimiento trabaja dentro del sistema de costos de la
6.02 4.8 6 28.8 100
Institución?
¿En la ejecución del mantenimiento se trata de reducir constantemente
6.03 3.6 8 28.8 100
los costos operativos?
¿El mantto es incluido en los Pptos anuales y en el establecimiento de
6.04 4.8 5 24 100
los niveles de gastos?
6.05 ¿El mantenimiento controla y trata de reducir sus gastos? 5.4 7 37.8 100
6.06 ¿El área de Administración Central presta apoyo al mantenimiento? 4.2 5 21 100
6.07 ¿El área de Sistemas presta apoyo al mantenimiento? 4.3 8 34.4 100
6.08 ¿La información llega para el mantenimiento en tiempo y forma rápida? 4.5 5 22.5 100
6.09 ¿El mantenimiento participa en cuanto a los Planes de Mercadeo? 4.6 7 32.2 100
¿Cuál es el grado de ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a
6.1 4.8 6 28.8 100
lo administrativo?
TOTAL/PROMEDIO 46.2 6.6 303 46.2
192
Muestra
Anexo 4 Registro de datos de lasFalla
variables a medir en el simulador V8:MTBF V9:MTTR
V2:MTBF V3:MTTR Falla V4:MTBF V5:MTTR V6:MTBF V7:MTTR
V1:Tiempo de Falla Falla
por deficiente por deficiente Falla Falla Falla falta Falla falta
llegada de diferentes diferentes
mantenimiento mantenimiento deficiente deficiente de de
pedidos métodos de métodos
autónomo autónomo planificación planificación repuestos repuestos
trabajo de trabajo
1 137.4 184.8 45.6 189.4 32.3 194.8 129.4 144.4 55.6
2 139.0 188.0 46.6 184.0 33.0 198.0 124.0 139.0 52.4
3 139.3 188.6 46.8 184.8 33.1 198.6 124.8 139.8 52.9
4 139.5 189.0 47.0 175.5 33.2 199.0 115.5 130.5 47.3
5 140.7 191.3 48.1 183.3 33.9 201.3 123.3 138.3 52.0
6 138.6 187.3 46.3 189.2 32.8 197.3 129.2 144.2 55.5
7 135.9 181.8 45.1 182.4 32.1 191.8 122.4 137.4 51.5
8 143.4 196.8 49.7 178.6 34.8 206.8 118.6 133.6 49.2
9 138.4 186.9 46.2 182.8 32.7 196.9 122.8 137.8 51.7
10 136.8 183.6 45.3 182.0 32.2 193.6 122.0 137.0 51.2
11 137.9 185.9 45.9 188.5 32.5 195.9 128.5 143.5 55.1
12 138.3 186.7 46.1 185.6 32.7 196.7 125.6 140.6 53.4
13 141.0 192.1 48.4 171.8 34.1 202.1 111.8 126.8 45.1
14 139.5 189.0 47.0 169.6 33.2 199.0 109.6 124.6 43.7
15 139.8 189.5 47.3 181.6 33.4 199.5 121.6 136.6 51.0
16 143.7 197.3 49.8 186.9 34.9 207.3 126.9 141.9 54.1
17 140.6 191.1 48.0 183.8 33.8 201.1 123.8 138.8 52.3
18 137.2 184.3 45.5 185.4 32.3 194.3 125.4 140.4 53.2
19 142.9 195.9 49.6 181.6 34.7 205.9 121.6 136.6 50.9
20 138.8 187.6 46.4 174.4 32.9 197.6 114.4 129.4 46.6
21 135.8 181.6 45.1 174.9 32.0 191.6 114.9 129.9 46.9
22 137.2 184.4 45.5 177.0 32.3 194.4 117.0 132.0 48.2
23 137.1 184.2 45.4 182.5 32.3 194.2 122.5 137.5 51.5
24 137.1 184.1 45.4 188.4 32.3 194.1 128.4 143.4 55.0
25 136.3 182.7 45.2 179.0 32.1 192.7 119.0 134.0 49.4
26 140.6 191.2 48.0 181.9 33.8 201.2 121.9 136.9 51.1
193
123 141.0 192.0 48.4 174.9 34.0 202.0 114.9 129.9 46.9
124 140.1 190.2 47.6 172.5 33.6 200.2 112.5 127.5 45.5
125 139.2 188.3 46.7 175.0 33.0 198.3 115.0 130.0 47.0
126 141.0 192.0 48.4 175.7 34.0 202.0 115.7 130.7 47.4
127 141.3 192.6 48.6 176.5 34.2 202.6 116.5 131.5 47.9
128 139.1 188.3 46.7 180.9 33.0 198.3 120.9 135.9 50.5
129 136.1 182.3 45.1 177.1 32.1 192.3 117.1 132.1 48.3
130 141.1 192.2 48.5 182.0 34.1 202.2 122.0 137.0 51.2
131 139.9 189.7 47.4 175.3 33.4 199.7 115.3 130.3 47.2
132 140.7 191.4 48.1 183.6 33.9 201.4 123.6 138.6 52.2
133 136.2 182.4 45.1 184.2 32.1 192.4 124.2 139.2 52.5
134 137.0 184.1 45.4 180.6 32.2 194.1 120.6 135.6 50.4
135 142.2 194.5 49.2 173.8 34.5 204.5 113.8 128.8 46.3
136 140.9 191.9 48.3 186.5 34.0 201.9 126.5 141.5 53.9
137 141.3 192.6 48.6 181.0 34.2 202.6 121.0 136.0 50.6
138 138.4 186.8 46.1 176.2 32.7 196.8 116.2 131.2 47.7
139 136.1 182.2 45.1 178.7 32.1 192.2 118.7 133.7 49.2
140 139.6 189.2 47.1 181.1 33.3 199.2 121.1 136.1 50.7
141 140.4 190.7 47.9 172.9 33.7 200.7 112.9 127.9 45.8
142 141.2 192.4 48.5 174.1 34.1 202.4 114.1 129.1 46.4
143 136.5 183.0 45.2 180.9 32.1 193.0 120.9 135.9 50.5
144 138.4 186.9 46.2 181.5 32.7 196.9 121.5 136.5 50.9
145 142.8 195.7 49.5 177.4 34.7 205.7 117.4 132.4 48.4
146 136.6 183.2 45.3 175.6 32.2 193.2 115.6 130.6 47.4
147 136.4 182.7 45.2 174.6 32.1 192.7 114.6 129.6 46.8
148 139.9 189.9 47.4 177.7 33.5 199.9 117.7 132.7 48.6
149 138.3 186.5 46.1 182.0 32.6 196.5 122.0 137.0 51.2
150 138.6 187.2 46.3 175.8 32.8 197.2 115.8 130.8 47.5
151 141.5 192.9 48.7 179.7 34.2 202.9 119.7 134.7 49.8
152 140.0 190.1 47.5 181.7 33.5 200.1 121.7 136.7 51.0
153 137.6 185.2 45.7 177.8 32.4 195.2 117.8 132.8 48.7
154 140.9 191.8 48.3 173.8 34.0 201.8 113.8 128.8 46.3
197
155 140.5 191.0 48.0 180.0 33.8 201.0 120.0 135.0 50.0
156 141.7 193.5 48.9 177.7 34.4 203.5 117.7 132.7 48.6
157 136.7 183.3 45.3 174.4 32.2 193.3 114.4 129.4 46.6
158 142.8 195.7 49.5 188.0 34.7 205.7 128.0 143.0 54.8
159 140.6 191.2 48.1 182.2 33.8 201.2 122.2 137.2 51.3
160 140.2 190.5 47.7 176.9 33.6 200.5 116.9 131.9 48.1
161 142.0 194.1 49.1 180.7 34.5 204.1 120.7 135.7 50.4
162 139.0 188.0 46.6 183.8 33.0 198.0 123.8 138.8 52.3
163 141.9 193.7 49.0 184.9 34.4 203.7 124.9 139.9 53.0
164 140.1 190.3 47.6 177.3 33.6 200.3 117.3 132.3 48.4
165 137.9 185.8 45.9 178.6 32.5 195.8 118.6 133.6 49.1
166 138.7 187.3 46.3 168.5 32.8 197.3 108.5 123.5 43.1
167 138.4 186.8 46.1 176.4 32.7 196.8 116.4 131.4 47.8
168 143.7 197.5 49.8 185.5 34.9 207.5 125.5 140.5 53.3
169 139.2 188.4 46.8 178.1 33.1 198.4 118.1 133.1 48.9
170 140.4 190.7 47.8 182.4 33.7 200.7 122.4 137.4 51.5
171 138.4 186.9 46.2 177.4 32.7 196.9 117.4 132.4 48.4
172 143.1 196.2 49.6 186.5 34.8 206.2 126.5 141.5 53.9
173 137.6 185.3 45.7 177.0 32.4 195.3 117.0 132.0 48.2
174 141.6 193.3 48.9 171.4 34.3 203.3 111.4 126.4 44.9
175 141.5 193.0 48.8 185.7 34.3 203.0 125.7 140.7 53.4
176 141.1 192.3 48.5 179.8 34.1 202.3 119.8 134.8 49.9
177 141.6 193.2 48.8 169.2 34.3 203.2 109.2 124.2 43.5
178 139.0 188.1 46.6 175.9 33.0 198.1 115.9 130.9 47.6
179 140.0 189.9 47.5 186.8 33.5 199.9 126.8 141.8 54.1
180 141.3 192.6 48.6 178.2 34.2 202.6 118.2 133.2 48.9