Plan de Te
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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
PLAN DE TESIS
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO INDUSTRIAL
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA PROCESADORA DE
CÍTRICOS
PRESENTADO POR
LIMA – PERÚ
2021
1
ÍNDICE
2
6.1. Cronograma de actividades 50
6.2. Presupuesto (Asignación de recursos) 51
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51
BIBLIOGRAFÍA 51
8. ANEXOS 54
ÍNDICE DE TABLAS
3
Tabla I: Productividad laboral en el Perú 9
Tabla 02: Población y muestra Pre-Post 45
Tabla 03: Técnicas e Instrumentos 48
Tabla 05: Cronograma de actividades 50
Tabla 06: Tabla de presupuestos 51
ÍNDICE DE FIGURAS
5
Autor: Bachiller: Burga Montoya, Juan Carlos
✔ Ámbito Internacional
(Gestión y Consultora Aurys, 2014, pág. 2), en esta investigación señalan que
“existe muy baja sistematización en la forma de gestionar la mejora en la
productividad de manera trasversal a toda la organización, lo que, en
definitiva, implica que tienen la intención, pero no lo están llevando a la
práctica”.
7
Entre los diferentes segmentos empresariales, se constata una enorme brecha
de productividad en nuestro país. Por ejemplo si comparamos una gran
empresa minera y una microempresa rural se observa que el índice de
productividad de la microempresa es de apenas 6 en comparación a 100 de la
gran empresa. (INEI, 2012, pág. 5).
En un estudio realizado por (Tello, 2016, pág. 118) afirma que: “Las regiones
de mayor productividad son Moquegua, Tacna y Tumbes y las de menor
productividad son Apurímac, Huancavelica y Lambayeque”, debido al capital
humano y al tamaño de la unidad productiva. En la siguiente tabla se muestra a
detalle la productividad por región realizada en dicho estudio en unidades
producidas.
PRODUCTIVIDAD
REGIONES PRODUCTIVIDAD
LABORAL
Tumbes 9279.2
Moquegua 5220.2 MUY ALTA
Tacna 5015.9
8
Ucayali 4322.5
Piura 4198.2
ALTA
Junín 4117.17
Huánuco 3055.2
San Martín 2838.9
Puno 2568.8
Loreto 2314.2
Cusco 2233.3
Cajamarca 2084.9 MEDIA
Ica 2048.9
Pasco 1909
La Libertad 1635.7
Ancash 1443.3
Amazonas 1034.3
Arequipa 984.7
BAJA
Ayacucho 952
Lima 938.5
Lambayeque 618 MUY BAJA
Huancavelica 604.5
Apurímac 469.2
✔ Ámbito Local
En una investigación realizado por (Huertas Chacón, 2017, pág. 2), nos dice que:
“A nivel específico en la Municipalidad Distrital de Chancay-Huaral la mejora
continua no se aplica de forma correcta en sus procesos y trae como
consecuencia el no poder gestionarse debidamente, no mejorara su calidad de
servicio, como también bajos resultados en los indicadores donde miden la
eficiencia de la empleabilidad de los recursos de la municipalidad, todo eso
implica notablemente en la disminución de la productividad en la Municipalidad
distrital de Chancay.”
9
productividad del área de producción en la empresa T&T Fruits S.A., Huaral
“nos dice que durante los últimos cinco años la empresa ha venido presentando
problemacon su producto debido a un mal manejo en la ejecución de los
procesos lo que ocasiona una baja inminente en su productividad.
✔ Situación de la empresa
11
a) ¿Cómo incrementar la productividad de mano de obra de una
empresa procesadora de cítricos?
b) ¿Cómo reducir el tiempo de producción en una empresa
procesadora de cítricos?
c) ¿Cómo reducir las paradas imprevistas de las máquinas de
producción de una empresa procesadora de cítricos?
12
Figura 04: Área del proceso de encerado Frutipack Huaral SAC
Fuente: Elaboración propia
Justificación Teórica
Justificación Práctica
Justificación Metodológica
13
presente trabajo podrá servir como materia de estudio para estudiantes de
ingeniería y personas interesadas en la localidad de Huaral.
Justificación Económica
Justificación Social
2. OBJETIVOS
2.1. General
2.2. Específicos
3. MARCO TEÓRICO
El trabajo como tal existe desde que el hombre apareció en el mundo. Pero para
estudiar la productividad nos remontamos al siglo XVIII: donde Adam Smith
14
(padre de la economía moderna) ya comenzaba a usar el término productividad y
apuntaba a la idea que para aumentarla se necesitaba una especialización.
Las escuelas de pensamiento que plantean el análisis del trabajo de manera
científica surgen por primera vez a finales del siglo XIX y principios del XX. Es
a partir de este este momento que el concepto de productividad toma impulso.
Sobresalen en este periodo Frederick Taylor, Henry Fayol, George E. Mayo y
Henry Gantt, quienes llevaron un análisis serio sobre la administración científica
del trabajo, cronometrando las operaciones, controlando los tiempos y mediante
la división de tareas se conseguía disminuir tiempos de ocio de los trabajadores y
de esa manera aumentar la productividad en las factorías.
Henry Ford en 1922 se alimentó de este espíritu de mejora de procesos, logrando
de esa manera desarrollar una línea continua de ensamblaje para la fabricación
de sus autos. Lo cual le permitió ser líder en el mercado automovilístico.
Taiichi Ohno en 1975 Ingeniero Industrial de Toyota consiguió definir su propio
xsistema de mejora de calidad basado en el JUST IN TIME (justo a tiempo) y en
el JIDOKA (detección y solución de problemas en el proceso productivo para
evitar defectos), logrando de esta manera eliminar desperdicios y estandarizar
los procesos con la finalidad de hacer más flexible su estructura y la adaptación
a la demanda.
Conectando este sistema con la filosofía Kaisen (mejora continua) se colocaron
los cimientos para aumentar la productividad en cualquier empresa.
Actualmente, en esta época digital, han aparecido áreas nuevas de actividades,
como el avance de software, los cuales conllevan a nuevos métodos de trabajo.
La implantación de manera progresiva de sistemas como Kanban, Scrum, XP,
Lean startup en la esfera de la programación informática terminó en el llamado
Manifiesto Ágil (2001). En dicho manifiesto se definieron los puntos más
importantes para poder alcanzar la máxima productividad en situaciones
complejas implementando siempre una estrategia o metodología de mejora de
procesos.
15
Figura 05:Padres de la productividad a través del tiempo
Fuente: Gestión digital de la información y las actividades en el tiempo
Desde que apareció el hombre disponía de materiales de origen natural, con los
cuales comenzó un trabajo de transformación para crear herramientas y armas que
le sirvieran para su vida cotidiana.
16
Figura 07: Aplicación de la división de tareas como mejora de procesos en el
siglo XVII
Fuente: https://www.pinterest.ch/pin/621285711064480510/
Con las máquinas trabajando, se hizo posible calcular los tiempos con mayor
precisión de cada faena a realizar y, por ende a lograr un mejor control de los
procesos.
Los ingenieros del trabajo se encargaban de tomar los tiempos de cada proceso.
Cada una de las operaciones dentro de un determinado proceso, por ejemplo,
trasladar una herramienta, tiene tiempo.fijado. Esto marcó una diferencia notable
en la forma de producir, ya que el valor del trabajo de un operador altamente
calificado se puede dividir en una serie de operaciones más simples, realizadas
por muchos inexpertos. A este proceso iniciado por Frederick Winslow Taylor
17
(1856-1915) se le denominó Taylorismo y marcó el comienzo de la llamada
organización científica del trabajo.
Henry Ford (1863-1947) a inicios del siglo XX, puso en práctica en su fábrica
de autos un proceso productivo, lo cual repercutiría no solo en la manera de
realizar el trabajo en el ámbito industrial sino también en el consumo de la
sociedad.
18
Figura 10: Lay-Out de una fábrica Fordista
Fuente: http://marionaresanchez.blogspot.com/2015/10/historia-del-proceso.html
✔ Historia de la empresa
19
FRUTIPACK ofrece soluciones de procesado, desverdizado (consiste en acelerar
la desaparición del color verde de la superficie externa del fruto) y empaquetado
para la comercialización de sus productos. Contamos con la infraestructura
necesaria para el manejo de su fruta desde la cosecha hasta la comercialización
en el mercado de destino, ubicada en la zona norte de Lima a pocas horas del
primer puerto del Perú.
Nuestra tecnología cuenta con líneas automatizadas de: lavado por chorros a
presión para mayor cobertura y ahorro de agua, sistema de encerado por micro-
aspersión con movimiento horizontal reduciendo la sobre-exposición a la cera,
secado mediante un horno que tiene dos túneles de aire a presión con
temperatura controlada por un “quemador”, monitoreado por sensores de
temperatura, y líneas seleccionado para cítricos con los calibres requeridos por el
mercado. Lo que nos permite ofrecer mayor versatilidad en el mercado para
lograr mejores resultados.
RUC 20534086998
CIUDAD Huaral
❖ MISIÓN:
❖ VISIÓN:
21
Gerente General
Asistente de
Gerencia
Secretaria
Supervisor de
Producció n
Encargado de
mantemimiento
Operarios
22
Figura 13: Diagrama de Flujo de la empresa
Fuente: Elaboración propia
23
3. La eficiencia es del 81%, la reducción de las horas de trabajo
aumentará la producción mensual en 227 toneladas y aumentará la
productividad en un 14,3%.
25
C. Según (Palomino Laureano, 2018) en su tesis “Propuesta de mejora
de la productividad en el área de producción en una fábrica de
snacks”
26
3. Con el desarrollo de las 2 alternativas de mejora se tiene que si se opta
por la primera, tendrá un VAN de S/1 818 381 a lo largo de 2.5 años
y se opta por la alternativa 2, tendrá un VAN de S/1 670 293 a los
largo de 2.5 años.
27
3. Se diseñaron planes de mejora basados en el método Deming, se
incentivó la inversión en nuevas herramientas de pelado, se
estableció la distribución de nuevas líneas de pelado impulsadas por
resultados y se obtuvieron los siguientes resultados: La
productividad de mano de obra es de 6.44 Kg / HH, la materia prima
es equivalente a 0.50 Kg PT / Kg MP, y el rendimiento del pelador
es equivalente a 116.8 kg /HH.
28
del informe de investigación se tomaron en cuenta 30 días de producción,
una jornada laboral de martes a domingo, con 11 horas de trabajo en el
turno diurno. La técnica utilizado para la toma de datos fue de
observación, como también, fichas de observación y registro, de tal
manera, de lograr medir la productividad, eficiencia, eficacia antes y
después de la implementación del ciclo. Los resultados obtenidos fueron
ingresados al programa estadístico SPSS, con la finalidad de determinar
si se aceptan o niegan las hipótesis, la cual arrojo el resultado de
negación a las hipótesis nulas.
29
Antes de que podamos llevar nuestro negocio al siguiente nivel y
comprender qué es la mejora de procesos, primero debemos saber qué es
un proceso. Cada organización tiene un proceso que se puede definir
como un conjunto de acciones, tareas y actividades que llevan a cabo un
intercambio secuencial de información y datos realizado por un individuo
o un grupo de personas.
30
Estos tres factores pueden aparecer en el proceso de búsqueda de
soluciones, pero el objetivo de mejorar el proceso es asegurar que sean
consistentes y brinden el mejor resultado posible para el cliente en la
prestación del servicio.
De esta forma, el valor del proceso de entrega aumenta cuando
consideramos mejoras no solo en la calidad del servicio sino también en
la relación con nuestros clientes.
En consecuencia, se puede definir a la mejora de procesos como: “El
análisis de los procesos actuales de una organización para la detección de
ineficiencias y obstáculos dentro de las actividades a mejorar en el ciclo
productivo, para definir los objetivos y metas, el flujo de trabajo y los
controles para que contribuya de manera significativa en la continua
generación de valor al cliente final.”
A continuación, describiremos algunas metodologías para la mejora de
procesos.
31
continua y en 1950 Deming dio a conocer a la alta dirección japonesa
(Bonilla, Díaz, Kleeberg, y Noriega, 2012).
Revisar Actuar
Hacer
Planear
Hacer
Planificar (Plan)
Esta etapa es de selección del objeto de mejora, en ella se explican las
razones de dicha elección y se definen unos objetivos claros que se deben
alcanzar.
Hacer (Do)
Esta etapa corresponde al trabajo de campo de la mejora, consiste en
propuestas de solución y rápida implementación de las mejoras de mayor
prioridad.
Verificar (Check)
En esta etapa se debe comprobar el objetivo planteado en el plan respecto
a la situación inicial que se identificó. Por ende, comprobamos que se
estén alcanzando los resultados o en caso contrario volveremos al Hacer.
Actuar (Action)
32
Esta es una etapa fundamental en la mejora continua, dado que
asegurarnos de que las mejoras no se deprecien depende del estándar u
oficialización de las medidas correctivas. Para proceder a la
estandarización debemos haber comprobado que las medidas han
alcanzado los resultados esperados, además, siempre debemos
plantearnos seguir mejorando el objeto de análisis.
Son siete pasos los que conforman esta herramienta enfocada a eliminar
los tiempos muertos de la maquinaria :
33
3. Estandares de limpieza y reparación. Crear e implementar estándares
de contaminación y control de la contaminación. Garantizando un
mantenimiento regular y reduzca los tiempos de limpieza y espera.
3.3.5 Poka-Yoke
35
Con base en los conceptos anteriores, la productividad se puede definir
como la eficiencia con la que se administran los recursos para asegurar
que el proceso o la actividad del proyecto alcance su punto máximo con
un alto nivel de eficiencia en la fabricación de un producto.
36
Productividad de los materiales: Debido al alto costo de dicho
material, es importante evitar el desperdicio.
Medición de la Productividad
Según la (Maass Saad, 2013) que para medir la productividad se
necesitan los siguientes factores:
Eficacia: Consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa.
Eficiencia:
Se refiere
a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Obsérvese
que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de
recursos al mínimo.
39
Productividad mano de obra: Según la Universidad de Rioja “Es la
cantidad de obra ejecutada por un hombre o grupo de hombres en un
periodo de tiempo.”
40
Cera Agua: Según Técnicos Agrícolas “Tipo de cera líquida utilizada para
darle brillo a los cítricos.
4. HIPÓTESIS
4.1. General
4.2. Específicas
✔ Independiente
▪ Plan de mejora de procesos
▪ Plan de capacitación del personal
▪ Estandarización de procesos
▪ Plan de mantenimiento autónomo
✔ Dependiente
▪ Productividad
▪ Productividad de mano de obra
▪ Tiempo de producción
▪ Paradas imprevistas
✔ Indicadores
▪ Unidades producidas H-H
41
▪ Unidades producidas al día
▪ Paradas mensuales
⮚ Tipo de Investigación
Según (Vera, 2013) dice que “La investigación aplicada llamada
también recibe el práctica o empírica se caracteriza porque busca la
aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.
Tiene una íntima relación con la investigación básica, pues depende
de los descubrimientos y avances de esta última; esto se da ya que
toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin
embargo, en lo que le interesa primordialmente son las
consecuencias prácticas.”
⮚ Método de la Investigación
⮚ Diseño de la investigación
● Población
● Muestra
Para la muestra se seleccionarán a 10 operarios encargados de la
descarga, pesado, carga y traslado de los cítricos.
● Población
La población delimitada para la investigación serán todos los
procesos de la empresa Frutipack Huaral S.A
● Muestra
Para la muestra seleccionada será el proceso de encerado de cítricos
de la empresa.
● Población
La población delimitada para la investigación serán las 3 máquinas
procesadoras de cítricos de la empresa.
● Muestra
Para la muestra seleccionada será 1 máquina procesadora de cítricos.
44
Tabla 02: Población y muestra Pre-Post
Variable
Población Muestra Población Muestra
Dependient Indicador
Pre Pre Post Post
e
10
5 operarios
operarios 10
del proceso 5 operarios
del proceso operarios
Productivida Unidades de encerado trabajando
de encerado trabajando
d de mano producidas trabajando
de la planta febrero -
de obra / H-H febrero -
mayo - julio del
mayo - julio del
octubre del 2021
octubre del 2021
2020
1 2020
PROCESO PROCESO
PROCESO PROCESO
DE DE
S DE LA S DE LA
Unidades ENSERAD ENSERAD
Tiempo de EMPRESA EMPRESA
producidas O O
Producción mayo - febrero -
/ día mayo - febrero -
octubre del julio del
octubre del julio del
2020 2021
2 2020 2021
3 máquinas 1 máquina
Máquinas 1 máquinas
procesadora procesadora
Tiempo de trabajando trabajando
Paradas s de cítricos de cítricos
paradas Febrero - Febrero -
Imprevistas mayo - mayo -
mensuales julio del julio del
octubre del octubre del
2021 2021
3 2020 2020
45
✔ Productividad de mano de obra
⮚ Técnicas e instrumentos
⮚ Técnicas
Para la recolección de datos se utilizará el análisis documental que nos
ayudará a recolectar la información necesaria sobre la cantidad de unidades
producidas por horas hombre.
⮚ Instrumentos
Se utilizarán los informes mensuales de producción proporcionados
por la empresa.
✔ Tiempos de producción
a. Técnicas e instrumentos
⮚ Técnicas
Para la recolección de datos se utilizará el análisis documental que nos
ayudará a recolectar la información necesaria sobre la cantidad de
unidades producidas al día.
⮚ Instrumentos
Se utilizará una ficha de registro para obtener los datos de los tiempos
de los procesos de la empresa.
46
b. Criterio de validación de datos
✔ Paradas imprevistas
a) Técnicas e instrumentos
⮚ Técnicas
⮚ Instrumentos
47
Tabla 03: Técnicas e Instrumentos
Variable
Indicador Técnicas Instrumento
Dependiente
Registro de
contenido de
Productividad mano Unidades Análisis
documento
de obra producidas por H-H Documental
Informe de
Producción
Registro de
contenido de
Tiempo de Unidades Análisis
documento
producción producidas al día Documental
Ficha de
Registro
Registro de
contenido de
Tiempo de paradas Análisis documento
Paradas imprevistas
mensuales Documental Ficha de
mantenimiento
de las máquinas
48
Para este análisis usaremos el programa estadístico SPSS.
Prueba
Unidades Escala de
Productividad Tendencial paramétrica
producidas proporció
mano de obra Central / no
por H-H n
paramétrica
Prueba
Unidades Escala de
Tiempo de Tendencial paramétrica
producidas proporció
producción Central / no
al día n
paramétrica
Prueba
Tiempo de Escala de
Paradas Tendencial paramétrica
paradas proporció
imprevistas Central / no
mensuales n
paramétrica
49
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Cronograma de actividades
50
6.2. Presupuesto (Asignación de recursos)
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFÍA
51
de https://gestion.pe/economia/empresas-deben-desarrollar-estrategias-innovadoras-
optimizar-capital-88814-noticia/
● GONZALES MATHIC, M. A. Blogspot. (15 de abril de 2019) Obtenido de http://pse-
metiv.blogspot.com/p/explicativo.html
● HOLMBERG FUENZALIDA, A. Evaluación de una nueva metodología para la
medición y evaluación de la productividad de mano de obra. Santiago de Chile.2017.
pág. 459
● HUERTAS CHACÓN, J. J. La mejora continua y la productividad en la municipalidad
distrital de Chancay-Huaral. Tesis de pregrado. 2017. pág. 68
● INEI. Determinantes de la productividad laboral en el país. Lima. 2012. pág. 86
● LEÓN DE LA CRUZ, C. A. Explorando los efectos en la productividad regional. Lima.
2018. pág. 95.
● MAASS SAAD, A. Eficiencia, Eficacia y productividad de una empresa. Mi propio
jefe. (19 de julio de 2013). Obtenido de https://mipropiojefe.com/eficiencia-eficacia-y-
productividad-en-una-empresa/
● QUISPE Y TSUQUISHI, A. Y. (2020). Implementación del ciclo PHVA para
incrementar la productividad del área de producción en la empresa T&T Fruits.Tesis de
pregrado. Huaral. 2020. pág. 147.
● SERPELL, A. Productividad en Construcción. Ingeniería en Construcción.1986. Pág. 7
● SUÁREZ GIL, P. Metodología de la investigación. La Fresnada. 2011.
● TELLO, M. D. Productividad, capacidad tecnológica y de innovación, y difusión
tecnológica en la agricultura comercial moderna en el Perú: un análisis exploratorio
regional. Lima. 2016. pág. 42
● TORRES, P. Inversión y asignación de recursos: Una discusión del caso cubano. Cuba.
2016. pág. 56
● Vera, A. Principales tipos de investigación. (01 de marzo de 2013). Pág. 2. Obtenido
de https://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-investigacion/
principales-tipos-investigacion2.shtml
● CALLO CCAHUANA, PAOLA CRISTINA "Propuesta de mejora para aumentar la
productividad, basado en un estudio de tiempos y determinación del tiempo estándar de
la línea de producción de vidrio insulado en la corporación vidrio Glass”. Tesis de
pregrado. Arequipa. 2017. Pág. 145
53
Anexo 02: Matriz de Operaciones
54