PROYECTO TERMINADO DE MEJORA 1208ramirez Cantaro Milagros
PROYECTO TERMINADO DE MEJORA 1208ramirez Cantaro Milagros
PROYECTO TERMINADO DE MEJORA 1208ramirez Cantaro Milagros
PROYECTO DE MEJORA
ADMINISTRADORES INDUSTRIALES
Lima, Perú
2020
(Un resumen de los aspectos más importantes del Proyecto de Mejora: El problema, los objetivos, antecedentes, análisis
de la mejora, el plan propuesto y los resultados económicos de la ejecución del proyecto de mejora.)
(Una página)
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
(Máximo 5 páginas)
CAPÍTULO II
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
(Utilizando una metodología de análisis que puede incluir: Lluvia de ideas, focus group,
Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, 5W+H, método cualitativo, etc…, se definirán los principales problemas de
la empresa y se seleccionará el de mayor impacto en los resultados de la misma para luego proponer su solución en el
Proyecto de Innovación y Mejora. Este problema puede ser un producto y/o servicio que esté generando menor beneficio
que el esperado, entre ellos: una lista de reclamos, retraso en la entrega de productos, un cuello de botella que genera una
restricción, un desperdicio en el proceso, un procedimiento, un método de trabajo, etc.)
(6 - 10 páginas)
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL
3.1 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de operación actual.
3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.
3.3 Análisis de las causas raíces que generan el problema.
3.4 Priorización de causas raíces
(Efectos que el problema causa en el producto, en los materiales, en el costo, en la oportunidad de entrega de los
productos, en los tiempos, en la calidad, en los inventarios, en los métodos de trabajo, etc…)
(Analizar las causas raíces usando el Diagrama Causa-Efecto, 5 por qués, etc…)
(Priorizar las causas raíces usando el Diagrama de Pareto, método de los factores cualitativos, etc…)
(8 - 15 páginas)
CAPITULO IV
PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA.
(8 - 15 páginas)
CAPITULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MEJORA
(4-10 páginas)
CAPITULO VI
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA
(El tiempo referencial para el cálculo del beneficio es el tiempo de vida estimado de la mejora)
(El costo total es la sumatoria de todos los ítems del capítulo V)
(2 - 5 páginas)
CAPITULO VII
CONCLUSIONES
7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora
(Máximo 2 páginas)
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
(Máximo 2 páginas)
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Citas, tablas, gráficos, anexos y referencias bibliográficas: formato APA
ANEXOS
Calculos en excel (Producion, beneficio/costo, etc.)
Graficos, cuadros, diagramas, etc.
…………………………………………………………………………………………………………
…
PRESENTACION IMPRESA:
Referencia : http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
❖ Título de la mejora:
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
REGISTRO UNICO
DEL CONTRIBUYENTE : 20100364451
GERENTE GENERAL
Saba de Rivero Yiries Giovani
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
1.2.1 MISIÓN
1.2.2 VISIÓN
1.2.3 OBJETIVOS
VALORES DE EMPRESA
-Respeto
-Honestidad
-Transparencia
-Servicio
1.3.1 PRODUCTOS
Poliéster Viscosa
1.3.2 MERCADO
1.3.3 CLIENTES:
EL MODELADOR
PROVEDORES ARTICULO
EX QUIMICA
S.A.C Químicos
CLARIAN PERU Químicos
QUIMICA SUISA Químicos
RUDOF
REINSAC Químicos
Cinta de
PEGAFAN Embalaje
Cinta de
KURESA S.A Embalaje
GLOBALTEC Fluorescentes
Tubos de
TUBOQUINSA Cartón
MASCOPLAS Mangas
TEXCOPE Hilado
ATLANTIC Hilado
SOUTHER
TEXTILE
NETWORD S.A.C Hilado
HILANDERIA
CONERAS
TEJEDURIA
Tejedoras Circulares
TINTORIA
ACABADOS
CAPITULO II
PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Y/O MEJORA
Utilizando para ello una gran variedad de hilado como algodón en sus
distintos versiones viscosa, poliéster, micropima de poliéster, supplex entre
otras, en su gran mayoría con fibra lycra.Cabe mencionar que todo los
artículos elastizados que se elaboran con fibra lycra están aprobados y
homologados por el proveedor.
Con el proceso de acabado final de la tela que pasa por la rama se logra
diferentes procesos de termo fijado, suavizado y secado los cuales son de
requerimiento del cliente.
LLUVIA DE IDEAS
DIAGRAMA DE ISHIKAWA:
LLUVIA DE IDEAS
ESCALA DE VALORACIÓN:
MUY MUY
GRAVE ACEPTABLE LEVE
GRAVE LEVE
5 4 3 2 1
EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE
ING. JORGE DE ING. JORGE DE
LA CRUZ X LA CRUZ x
ASISTENTE ASISTENTE
RUBEN RUBEN
NAVARRO X NAVARRO x
PRACTICANTE PRACTICANTE
MILAGROS MILAGROS
RAMIREZ X RAMIREZ x
¿Cómo considera usted la Excesiva merma ¿Cómo considera usted que hayga
Derivado en el área de acabados? Excesiva merma derivada del área?
EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE
ING. JORGE DE ING. JORGE DE
LA CRUZ x LA CRUZ x
ASISTENTE ASISTENTE
RUBEN RUBEN
NAVARRO x NAVARRO x
PRACTICANTE PRACTICANTE
MILAGROS MILAGROS
RAMIREZ x RAMIREZ x
¿Cómo considera usted que No hay un ¿De qué manera califica usted La
control o funciones específicas de la perdida y mezcla de rollos de
labor que debe realizar los operarios? tela?
EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE EVALUADORES MUY GRAVE GRAVE ACEPTABLE LEVE MUY LEVE
ING. JORGE DE ING. JORGE DE
LA CRUZ x LA CRUZ x
ASISTENTE ASISTENTE
RUBEN RUBEN
NAVARRO x NAVARRO x
PRACTICANTE PRACTICANTE
MILAGROS MILAGROS
RAMIREZ x RAMIREZ x
CUADRO DE ENCUESTA
FRECUEN
JEFE DE SUB FRECUENC CIA
ENCUESTAS DE LLUVIAS DE IDEAS
PRODUCCIÓN OPERARIOS DE ASISTENTE TOTAL IA ACUMULA
PLATA DE PROD DA
2.5.1 LAS 5S
Como su propio nombre indica, este método japonés está compuesto por cinco
fases en las que se llevan a cabo una serie de acciones:
Clasificación (Seiri)
Esta primera técnica del método de las 5S se resume en separar lo innecesario. Así, con el
objetivo de eliminar del espacio en el que se desempeña el trabajo todo aquello que no sea útil, se
debe llevar a cabo una clasificación de los objetos y elementos presentes en el lugar de trabajo.
Eliminar todo lo innecesario liberará espacio y ahorrará tiempo de producción dedicado a buscar
las herramientas o limpiar la zona de trabajo.
Orden (Seiton)
Al igual que la anterior, esta técnica ayudará a ser más rápido a la hora de encontrar las
herramientas necesarias, así como en una gran claridad a la hora de abordar el trabajo.
Limpieza (Seiso)
Estandarización (Seiketsu)
Disciplina (Shitsuke)
FUENTE: http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/metodo-5s-como-funciona
DESCARGADO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020
La gestión visual, del inglés visual management, es una estrategia de trabajo que
consiste en aplicar distintas técnicas y herramientas basadas en gráficos y colores
en los procesos, de tal manera que las personas puedan comprender más
rápidamente el significado o el estado de la información que se quiere transmitir.
Lo que se pretende implementar con gestión visual es guiar a las personas a una
toma de decisiones correcta, por ejemplo: parámetros de procesamiento en las
telas, lineamientos, programaciones. Sin embargo hay situaciones específicas
donde este tipo de comunicación visual son vitales para evitar errores en los
procesos operativos.
Un ejemplo muy claro de esto es: En una línea de producción existen 5 máquinas
que necesitan ser calibradas en rangos y formas distintas. Si bien un operario
experto conocerá de memoria estos datos, los auxiliares o nuevos operarios no, es
por eso que debe existir un señalamiento o aviso sobre las especificaciones que
deben emplearse para cada tipo de máquina.
FUENTE: https://leanmanufacturing10.com/gestion-visual
Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o
resolver una cosa.
Metodología:
Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una expo
sicióndoctrinal.
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTU
3.1 Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor y/o diagrama de
operación actual.
ESPERA
ALMACEN
El efecto que causa la acumulación de merma se da por muchos factores pero uno
de los principales es porque los trabajadores no siguen un procedimiento
adecuado y no tienen un compromiso con ellos mismos de informarse sobre el
proceso de las telas y al implementar las 5S podremos clasificar, ordenar, limpiar
las partes más desordenas y peligrosas en las máquinas, para así tener un
espacio más seguro y a la vez mejorar la productividad en la empresa.
4. Ruido excesivo
7. Espacio reducidos
11. Falta de información relevante a la hora de pasar las telas por las
maquinas
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
1
C.F.P.-ADMINISTRADORES INDUSTRIALES Página 44
. PROYECTO DE MEJORA
ADMINISTRADORES INDUSTRIALES
EVALUADORES CARGO
ING. JORGE DE LA CRUZ JEFE DE AREA DE ACABADOS
RUBEN NAVARRO VAZQUEZ ASISTENTE DE AREA
MILAGROS RAMIREZ CANTARO PRACTICANTE
JEFE DE OPERARIOS DE
PROBLEMAS PROBLEMAS SUB TOTAL FRECUENCIA 80-20
PRODUCCIÓN PLANTA ASISTENTE FRECUENCIA
DE PROD ACUMULADA
O
Cansancio físico y mental de los trabajadores 1 1 1 3 1,38% 100,00% 80%
CAUSA RAIZ
CAPITULO IV
PROPUESTA
TECNICA DE LA
MEJORA
Para poder llevar a cabo el presente proyecto de la implementación de las 5s (en la cual
lo que se busca es evitar que siga saliendo las telas con defectos de manchas), en la
empresa TEXFINA. Se presentó el proyecto de las 5S de con que orden deberían pasar
las telas por las maquinas a los directivos de la misma empresa, los cuales parecieron
complacidos con la idea, dando como opción principal el área de acabados para poder
aplicar la técnica.
Manchas de silicona
Manchas de aceite
5S
VENTAJA: Evitar defectos de manchas de las telas teniendo una área limpia y
ordenada incrementando la productividad de la planta.
Como se aprecia en la imagen se organizara por prioridades de la alta directiva ya Con la implementacion evitaremos que la tela salga manchadas por las
que al no organizarnos y pasarlo por urgente la tela en la rama tenemos una alta urgencias y a la vez estaremos mas organizados para pasar las telas por ramas.
posibilidad de que la tela nos salga manchas.
Como se aprecia lo que se observa es que se esta clasificando las telas por Gracias a la mejora podremos evitar las manchas de antipilling y tener
articulos para que al pasar por la rama y no provoque manchas ya que al pasar una mejor calidad de la tela
un polar y despues un amar antilope provocaria restos de antipilling
Como se puede observar se ve las ramas sucias sin una limpieza tanto Con la implementacion de mejora se puede visualizar una rama limpia y
interno como externo antes de pasar la tela ordenada tanto interno como externo en el cual al tener una rama limpia a la
hora de hacer el proceso de pasar las telas evitaremos que la tela salga con
manchas .
Como se puede apreciar lo que se hace es clasificar la tela por colores a la Gracias a la mejora al clasificar las telas por colores estamos evitando
hora de pasar por las ramas esto se hace para poder evitar que las telas provocar que salga con manchas
sigan saliendo con manchas ya que si no se haria una clasificacion podrian
pasar telas oscuras y despues blancas y eso provocaria manchas en telas
Como se aprecia en la empresa no hay una norma especifica de las 5s y lo Lo que se quiero lograr al estandarizar es poner una norma para que todo lo
que se quiere es establecer normas que sean continuamente. aplicado sea continuamente y la empresa pueda crecer en la industria.
VENTAJA: Tener un formato de seguimiento para que los operarios estén más
supervisados y a la vez los altos directivos estén más informados de los parámetros o
tipos de telas que se pasara por rama(maquinas).
Todas las anotaciones se pasara a un Excel donde se podrá apreciar los tipos de
tela que se pasa, parámetros y tiempo en producción.
Rama en produccion
Rama parada
Formato ya llenado en el Excel donde se puede apreciar los artículos, los parámetros, velocidades y tiempos en producción.
-Papelería
-Impresiones
- Fotografías
- Electricidad para la computadora e impresión
Como se puede apreciar en el siguiendo cuadro, se muestra los pasos que se han tenido que seguir en la elaboración del proyecto
de mejora, desde la fecha de comienzo del proyecto hasta la fecha que se culminara. Se ha elaborado este planeamiento en este
cuadro a detalle de tal manera que nos mostrara la programación de cómo se irá desarrollando el actual proyecto.
PROPUESTA DE MEJORA
Lista de actividades Responsables SEMANA 1 SEMANA 2
DIA 1 DIA2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
Pedir autorizacion para el
desarrollo del proyecto Practicante
coordinar e informar al
personal sobre el proyecto Practicante y Jefe
Levantar
informacin Practicante
Realizar el
1er borrador Practicante
5S
Revisar Practicante
Realizar
ajustes Practicante
Aprobar Jefe de Area
Difundir Practicante y Jefe
Capacitacion Practicante y Jefe
Seguimento del proyecto
Levantar
informacin Practicante
Realizar el
1er borrador Practicante
GESTION VISUAL
Revisar Practicante
Realizar
ajustes Practicante
Aprobar Jefe de Area
Difundir Practicante y Jefe
Capacitacion Practicante y Jefe
Seguimento del proyecto
CAPITULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACION
DE LA MEJORA
RESUMEN DE COSTOS
5.1 COSTO DE MATERIALES
1. Costo de Estudio:
Son los costos de los materiales que se utilizaron para determinar qué proceso debe ser
mejorado.
MATERIALES
PAPEL S/ 4.00
FASE
DE ESTUDIO IMPRESIÓN/OTROS S/ 4.00
2. Costo de Implementación:
Son los costos de los materiales que se usarían en caso de implementar la mejora si esta
se aprobara.
DE
INPRESIONES S/ 15.00
IMPLEMENTACION
ESTANTE S/ 250.00
ETIQUETAS S/ 7.00
MATERIALES DE LIMPIEZA S/ 30.00
3. Costo de Capacitación:
MATERIALES
PAPEL S/ 10.00
FASE
DE
IMPRESIÓN S/ 12.00
CAPACITACION
1. Costo de Estudio:
Corresponde a las horas-hombre que se utilizaron para determinar qué proceso debe ser
mejorado. Incluye el tiempo del practicante y del personal del área que colaboró.
FASE DE ESTUDIO
2. Costo de Implementación:
se aprobara.
FASE DE IMPLEMENTACION
3. Costo de Capacitación:
capacitador.
FASE DE ES CAPACITACION
4. Costo de Seguimiento:
Corresponde generalmente a las horas-hombre del practicante que deberá dedicar a
verificar que su propuesta está funcionando adecuadamente o que debe realizar ajustes.
FASE DE SEGUIMIENTO
Comentario: En este cuadro sumamos las horas hombre usados para todos los pasos
del proyecto, así tenemos un total de s/ 826.31 soles de gasto de materiales.
NO APLICA
NO APLICA
Costo de materiales
No aplica
No aplica
CAPITULO VI
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA
MEJORA
DAP ACTUAL
DAP PROPUESTO
TIEMPO HORAS
A LA SEMANA 5.15
AL MES 20.60 UN MES DE 4 SEMANAS
EL PRACTICANTE S/ 3.88
AUXILIAR DE DISTRIBUCION S/14.42
JEFE DE PRODUCCION S/19.80
ING.DE PRODUCCION
S/60
LOS OPERARIOS S/3.88
OPTIMIZACION
RESPONSABLE
DESCRIPCION Hrs/H HORAS BENEFICIO
80% de su tiempo
EL PRACTICANTE S/ 3.10 20.60
S/ 63.80
AUXILIAR DE
55% de su tiempo S/ 7.90 20.60
DISTRIBUCION S/ 162.74
ING. DE PRODUCCION 52% de su tiempo S/31.2 20.60
S/ 642.70
JEFE DE PRODUCCION 55% de su tiempo S/10.89 20.60
S/ 224.33
60% de su tiempo
OPERARIO S/ 2.32 20.60
S/47.79
TOTAL AL MES S/1141.36
TOTAL ANUAL S/13,696.32
BENEFICIO - COSTO
COSTO 1178,03
Por cada sol invertido se recuperará 10.63 soles
Como el beneficio mensual no cubre el costo, tomamos el beneficio anual
COSTO - BENEFICIO
1,03
COSTO 1178,03
CAPITULO VII
CONCLUSIONES
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS