Proyecto de Electromecanica FCT 22
Proyecto de Electromecanica FCT 22
Proyecto de Electromecanica FCT 22
“SEIS DE OCTUBRE”
ESPECIALIDAD:
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
AUTOR:
Paola Carolina Ajila Enríquez
DOCENTE TUTOR:
Lic. Washington León serrano
AÑO LECTIVO:
2021-2022
CERTIFICA:
C E R T I F I C O :
Que la señorita Paola Carolina Ajila Enríquez con documento de identidad 0706191418
estudiante de la Unidad Educativa “Seis de Octubre”, como parte del Módulo Formación
en Centros de Trabajo, laboró 160 horas en el taller automotriz Servicentro Fierro, durante
el periodo comprendido desde el 14 de noviembre hasta el 9 de diciembre del 2022
Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. La señorita puede hacer uso del presente
como a bien tuviere, sin uso jurídico.
Atentamente,
……………………………….
Lic. Washington León Serrano
Docente - Tutor.
Huaquillas 9 de diciembre de 2022
CERTIFICA:
EN LETRAS: EN NUMERO:
……/10
…………………………..
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Mgs. Patric Peña Guevara. Lic. Nombre del Docente Tutor FCT.
DIRECTOR DEL ÁREA DOCENTE TUTOR.
INTRODUCCIÓN:
La dinámica del conocimiento y las nuevas técnicas organizativas tienden a reforzar el papel
de la Institución como agente formativo. Pero el papel activo de la Institución frente a la
formación no será del todo eficaz si no existe un talante igualmente activo de los estudiantes
para aprovechar las oportunidades formativas.
Cada estudiante deberá realizar sus actividades diarias con el horario designado, el cual
debe ser responsable de sus trabajos, sus herramientas de utilidad y deberá demostrar su
desempeño a la hora de trabajar y demostrar sus destrezas y dar importancia, empeño, para
así tener una buena calificación y no tener inconvenientes al final de cada proyecto de F.C.T.
En todo el proceso los alumnos están orientados por dos personas clave:
El siguiente proyecto F.C.T. dará inicio en el centro de trabajo que lleva por nombre
“SERVICENTRO FIERRO” en el cual se me ha designado un tutor y varias tareas que se
deberá cumplir en el horario establecido por el taller, además se debe cumplir con las
respectivas medidas de seguridad para poder realizar las actividades diarias.
1.2. IMPORTANCIA
La importancia de este proyecto hacia la Institución “Unidad Educativa Seis de Octubre
“radica en generar una buena imagen y un buen aspecto con los trabajos que realizamos,
obteniendo unos excelentes trabajos, bien realizados, además de dar un buen aspecto este
tiene un impacto muy importante para los estudiantes de la institución, en el cual los
alumnos desarrollaron nuevas capacidades las cuales les ayuda a tener una experiencia en
centros de trabajo o en otros casos aquellos que se realizan en el centro educativo, dando
como resultado que los y las adolescentes obtengan nuevos conocimientos, además
desarrollan los contenidos educativos aprendidos en clase, lo cual permiten alcanzar las
capacidades que ayudan a una mejor incorporación inmediata al mundo laboral fuera de
la institución donde realizaran el proyecto F.C.T
El cual realizará en un ámbito productivo real en el que podrán desarrollar actividades que
profundicen en los conocimientos adquiridos en su período lectivo y adquieran otros
conocimientos y capacidades que se desarrollan específicamente en la institución que estén
ligadas a distintos puestos de trabajo de su nivel y puesto, estando guiados y orientados por
el tutor o responsable del área.
Al finalizar este proyecto, los conocimientos que adquiridos serán de gran ayuda, dado que
gracias a que constantemente se pondrán a prueba los saberes teóricos en conjunto con la
práctica, se reforzará los temas vistos en clase.
• Demostrar liderazgo que oriente hacia los resultados satisfactorios del FCT.
También otra de mis expectativas fue poder tener la capacitada de poner en práctica la teoría
sobre los saberes adquiridos durante las clases de electromecánica automotriz en el F.C.T.
de una manera en la que se puedan reforzar las bases en situaciones de la vida diaria.
• El logro de mis objetivos se basó en:
1. El planteamiento de un buen programa(trabajos)
2. Una metodología de aprendizaje activo
3. La orientación y el seguimiento del tutor de la institución
• REALIDADES
Me guiaron para un buen desenvolvimiento en el campo laboral, lo que me ayudó a tener
grandes responsabilidades, ya que realizaba actividades dentro de la institución.
Ante esta problemática, la decisión que he tomado para intentar solucionarla es pedir
instrucciones al personal mecánico del taller, y de esta manera, informarme sobre los temas
que se me dificultan.
Otras problemáticas que se presentan durante el desarrollo del proyecto F.C.T. son:
• No estamos trabajando gratis, sino que es la empresa la que nos favorece al
permitirnos terminar de formarnos en sus instalaciones, con sus materiales y medios
humanos.
• Mientras dura la Formación en Centros de Trabajo, el alumno es un trabajador
más de la empresa.
• Colaboradora, teniendo los mismos deberes para con la empresa que cualquier otro
• Trabajador de la misma (horarios, turnos, descansos, etc.).
• Teléfono: 099890917
La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente en la
percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en su
rendimiento profesional. Una estructura organizativa muy vertical, con una larga cadena
de mando y tramos de control corto no favorece el trabajo en equipo, por el contrario,
las estructuras horizontales facilitan mejor el trabajo en equipo.
Siendo específicos, el Servicentro Fierro se organiza de la siguiente manera:
• Área de ventas
• Área de lavado
• Cabina de pintura
• Área mecánica: Sistema de Freno, Sistema de Suspensión, Caja de Frenos y ABS
Los días de F.C.T. han sido una buena experiencia laboral y estudiantil, dado que se
aprendió mucho en el proceso por medio de las actividades diarias, siendo beneficioso
para reforzar los conocimientos teóricos de la institución educativa, teniendo una idea de
cómo será el ambiente laboral fuera del ámbito académico.
Lunes:
Iniciando la semana de prácticas, lo primero que procedí a realizar fue una visión
panorámica del taller designado, conociendo sus instalaciones y al personal que trabaja
dentro de este. Al principio no había mucho trabajo dentro del taller, por este motivo durante
las primeras 6 horas lábrales no se hizo mucho, lo único que hice fue observar como era el
trabajo que los otros empleados realizaban.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Regresé a las 2:00 p.m. y procedí a trabajar ayudando a dos empleados en la reparación del
sistema de freno de un camión, este consistió más específicamente en el mantenimiento de
giro del freno, lo primero que se hizo fue que en la parte posterior del vehículo se cambió
los cauchos de los cilindros, esto a causa de una fuga del freno, junto a esto también se
cambió el guardapolvo y un rulemán.
Estas piezas fueron limpiadas para posteriormente ser engrasadas y así poder dar comienzo
al armado del sistema de freno de las ruedas posteriores, ya casi para finalizar se tuvo que
purgar el sistema de freno debido al cambio de los cauchos del cilindro.
Como último paso, los frenos del camión fueron calibrados.
Ya terminada la actividad principal procedí limpiar las herramientas utilizadas durante la
reparación y así de esta manera concluyó la primera práctica del F.C.T.
Martes:
En el segundo día de práctica durante primeras horas no se me asignó ninguna actividad,
más allá de barrer la zona principal del taller, por ende, estuve centrada observando como
mi compañera Gabriela Espinoza seguía avanzando con el trabajo que dejaron inconcluso
ella y el su tutor a cargo. Este consistía en que en el taller se encontraba un Toyota, el cual
tenía un problema en el cabezón de soplado a causa de que había una mezcla de aceite con
agua, lo que provocaba múltiples problemas dentro de este.
Ya entendiendo la problemática, lo que se procedió a realizar fue bajar el cabezote para así
poder sacar el motor, esto a causa de problemas más internos, los cuales se produjeron por
un recalentamiento del vehículo.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Como no se contaba con los repuestos para poder avanzar en la reparación del vehículo
anteriormente mencionado, se decidió seguir trabajando en otros automóviles.
Como, por ejemplo, en el auto de la esposa del dueño del taller, ella dio la orden de que
deseaba que la palanca de cambio de su Suzuki Forsa fuera alterada para ser más pequeña,
entonces para poder realizar este trabajo lo primero que se hizo fue suspender el vehículo y
así de esta manera poder sacar la palanca, dando como resultado que el desarrollo de hacerla
más pequeña fuera más fácil.
Ya con la palca fuera se la cortó con la amoladora para seguidamente ser soldada las dos
piezas principales, después se utilizó el disco de pulir para emparejar la soldadura que se
había hecho.
Casi para terminar la palanca fue colocada nuevamente en su lugar original, junto con ella
también se comprobó si las puertas del automóvil funcionaban de manera adecuada, y así
de esta manera concluyó la segunda práctica del F.C.T.
Miércoles:
El tercer día de prácticas comenzó con el cambio del pie de embrague de una JAC, el cual
ocasionaba problemas en el desarrollo del funcionamiento del vehículo, principalmente en
lo que se enfocó su reparación fue en bajar la caja y cambiar el pie de embrague.
Lo primero que se hizo fue bajar el cardán junto con el soporte dando, así como resultado
que se pueda aflojar los pernos de la caja del motor conjunto a los pernos de la bomba de
embrague para poder retirarla de su lugar.
También se desconectó los cables de la palanca de cambio, así posteriormente sacando el
plato, el disco y el rulemán.
En el rulemán se tuvo que hacer especial énfasis, esto a causa de que al momento de girar
se presentaba un pequeño atraco que impedía que funcionara de bien, por ende, esta pieza
tuvo que ser cambiada por uno nuevo, de esta manera ya se podía proceder a su rearmado.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Seguidamente de la hora del almuerzo se empezó con la reparación del automóvil Toyota
Fortuner, este en específico vino con un problema de sonido en el sistema de suspensión el
cual fue solucionado, también se revisó el sistema de frenos, en este caso como no se puedo
adquirir los discos delanteros se los tuvo que rectificar a los discos originales, el problema
surgía principalmente porque al momento de frenar el carro empezaba presentar vibraciones
inusuales.
Otro punto a revisar fue la suspensión en la parte posterior a causa de que los pernos estaban
flojos.
Para casi finalizar el día se presentó un problema en un auto que inicialmente venía con la
intención de ser lavado, pero durante este proceso se terminó causando problemas en la caja
de cambio, la cual empezaba a trabarse, pero como ya mi hora laborable se terminó y ya me
venían a recoger no pude intervenir en su reparación.
Y así de esta manera concluyó la tercera práctica del F.C.T.
Jueves:
El cuarto día de prácticas comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar la
reparación de un vehículo Chevrolet Aveo que presentaba un problema en un rulemán
delantero, por ende se tuvo que proceder a sacar las ruedas para de esta manera se pueda
verificar por donde se tenía que empezar, ya una vez localizado se dio paso al desarmado
de la mordaza y el amortiguador para así poder sacar la araña donde se ubica el rulemán,
de esta manera se hizo el cambio con ayuda de la prensa para sustituir el rulemán que
ocasionaba problemas por uno nuevo.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Seguidamente de la hora del almuerzo se empezó a retirar dos cajas del sistema de frenos,
en el primer caso la caja fue retirada para cambiar el retenedor del piñón de ataque, esto
debido a que se filtraba aceite entre la unión de caja y motor.
En el segundo caso, la caja fure retirada porque esta presentaba problemas de trabado en su
funcionamiento.
Y así de esta manera concluyó la cuarta práctica del F.C.T.
Viernes:
El quinto día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente continuar
con la reparación del Toyota, el cual días atrás se había estado trabajando, pero debido a
distintas situaciones no se había podido terminar, por ende, este día se finalizó el armado
del motor, no sin antes bajarlo porque este tuvo un recalentamiento.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Lunes:
El sexto día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar la
reparación del vehículo Mitsubishi L200 el cual tuvo que ser intervenido con un
mantenimiento de frenos delanteros y posteriores, en este proceso también se cambió las
pastillas para continuar con la rectificación de los discos delanteros y los cauchos de los
platos superiores fueron reemplazados.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Seguidamente de la hora del almuerzo se empezó a ver un método o forma en que se pueda
arreglar una de las mangueras del capó, ya que esta se encontraba partida. La resolución
que se le dio fue una adaptación de un tubo metálico de proporciones similares, esto claro
hasta que se pueda conseguir el repuesto. La manguera originalmente se había roto por
motivos de que un rompe velocidades se pasó de su punto de funcionamiento y por esta
razón el motor dio un salto hacia arriba, provocando el daño de la base del motor y de la
manguera de Inter turbo
Después, como ya se tenía localizado el resto de averías que se habían provocado, se inició
con la reparación de la base del motor y el resto de sus componentes.
Ya para finalizar se trabajó en un vehículo Chevrolet Orlando, se bajó la caja del cambio
automático para poder hacer el cambio del filtro de aceite. También se hizo un chequeo
general de la caja de cambios automática, para esta poder ser bajada se tuvo que descolocar
y posicionar la mesa en un punto inferior el motor para que así haya más espacio al momento
de bajar la caja de cambios.
Y así de esta manera concluyó la sexta práctica del F.C.T.
Martes:
El séptimo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar la
reparación del vehículo Suzuki Forsa, su intervención fue a causa de que los rulemanes
posteriores estaban defectuosos y por ende estos debían ser sustituidos, ya con la rueda
quitada lo primero que se hizo fue sacar de esta los casquillos metálicos espaciadores
exteriores.
Antes de sacarlos hay que dar varias pasadas en la zona con la pistola de calor, para dilatar
el buje, facilitará la salida de los rodamientos, tenemos primero que “cruzar" un poco dentro
del buje el tubo espaciador que hay entre los rodamientos, habrá que golpear con fuerza
para lograr el objetivo de sacarlo.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Seguidamente de la hora del almuerzo se empezó con la reparación del vehículo Toyota
Hilux, lo primero que se hizo fue engrasar los palieres para posteriormente hacer el cambio
de los bujes inferiores y rótulas. El cambio de rótulas comenzó con desmontar la rueda para
poder sacar la tuerca de la rótula de dirección, después se tuvo que marcar la tuerca de la
rótula con tiza para así poder recordar su ubicación original, se retiró la parte delantera de
la rótula junto con su cojinete, de esta manera ya que este todo listo para poder colocar la
rótula nueva en la barra de dirección, esta debe ser apretada según el número de giros
previos.
Como casi último paso se tuvo que introducir la nueva rótula en el cojinete y asegurarlo con
una tuerca basándonos en el número de giros previos.
Para ya terminar el día la última actividad consistió en la adaptación de la palanca del
vehículo Suzuki Forsa, a petición del cliente, la ya mencionada palanca tuvo que ser cortada
y recolocada en su lugar original. Y así de esta manera concluyó la séptima práctica del
F.C.T.
Miércoles:
El octavo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar con
el mantenimiento del sistema de frenos del vehículo Toyota, lo primero que se hizo fue
aflojar las tuercas de los pernos del rin, con la llave L, como segundo paso se retiró
completamente las tuercas de rin para seguidamente descolocar de su sitio las llantas, con
un destornillador de pala, retirar un poco el cilindro, para liberar las pastillas y poder retirar
la mordaza, como tercer paso se desplazó la mordaza hacia arriba, luego, con una prensa,
se recogió el émbolo del cilindro, ya con lo anterior listo se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Algo a resaltar es que se colocó zapatas nuevas en la parte posterior.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Seguidamente de la hora del almuerzo se empezó con la reparación de una buseta, esta tuvo
que ser intervenida a causa de que existía un sonido en la caja de cambios, por ende, su caja
fue bajada para que de esta manera se pueda localizar el origen del ya mencionado ruido.
Para solucionar dicho problema se cambió el rulemán conjunto con el separador del
embrague.
Y así, de esta manera concluyó la octava práctica del F.C.T.
Jueves:
El noveno día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar con
la reparación del vehículo Chevrolet Vimax 3.0, lo primero que se hizo fue un cambio de
cremalleras, en donde se desmontaron las rótulas de dirección para así poder retirar la
cremallera, pero aquí es importante mencionar que en este punto lo primero que se hace es
desacoplar la conexión al volante y desmontar los dos conectores hidráulicos en la entrada
de la cremallera.
Seguidamente de esto se quitaron los pernos de la cremallera, de este modo se la pudo retirar
por completo, ahora si ya con lo anterior listo se pudo desatornillar las rótulas y el
distribuidor de igual manera, después de unas pequeñas intervenciones más ya en este punto
se pudo liberar el eje delantero y cambiar los retenes. Con todo lo anterior listo lo último
que se hizo fue limpiar sus partes y sustituir las piezas sugeridas. En este vehículo también
se realizó un análisis de la barra estabilizadora y un cambio del líquido de freno.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo se empezó con un cambio de rulemán posterior del
vehículo Datsun 1200, el primer paso fue sacar el eje de una de las ruedas traseras para que
de este modo se pueda localizar la pieza defectuosa, esta contaba con la particularidad de
que no funcionaba de manera correcta, también se quitó el retenedor de aceite porque estaba
soltando aceite a la corona, a causa de esto se tuvo que cambiar los cauchos del cilindro
para que después se volviera a instalar el eje.
Cuando se estaba probando si el problema se había solucionado ocurrió un pequeño
accidente, se rompió el cable del freno de mano y por ende este tuvo que ser sustituido.
Como tercer vehículo en el que se trabajó fue un Hyundai, el cual presentaba problemas en
el motor, por esta razón se hizo un cambio de la válvula PCV, para empezar lo que se hizo
fue quitar la arandela de goma que ayuda a que la válvula se mantenga en su lugar, luego
se removió la válvula para cambiarla por una nueva, como último paso se volvió a
reconectar todo nuevamente y probar si el vehículo funcionaba bien.
Y así de esta manera concluyó la novena práctica del F.C.T.
Viernes:
El décimo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar con
el mantenimiento de frenos en el vehículo Ford ecosport, este auto vino por la anormalidad
de que producía un sonido irregular al momento de encender, por ende lo primero que se
hizo fue aflojar los pernos del rin para poder retirar la llanta, el cilindro y así liberar las
pastillas junto con la mordaza, ya con lo anterior listo se pudo proceder a limpiar con un
soplete de aire para retirar todo el polvillo que generan las pastillas.
También se llevó a cabo la rectificación de los discos para que seguidamente se siga con el
montaje de las láminas de ajuste, las pastillas. Se colocó el pasador y se ajusta el tornillo de
la mordaza.
Por último, se obturó el pedal del freno, hasta que el cilindro regresó a su posición, se repitió
el procedimiento en la rueda contraria para así de esta manera finalmente se instalara la
llanta.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo se empezó con el cambio de pastillas de las 4 ruedas
de un Toyota RAV4, este proceso se inició elevando el vehículo y aflojando los tornillos de
las ruedas para que de este modo se pueda retirar por completo, después se quitaron los
tornillos que sujetan las pastillas para así poder cambiarlas por unas nuevas, esto se hace
ejerciendo un poco de presión, ya estando dentro las nuevas pastillas se las ajustó al pistón
de freno para encajarlas y ajustarlas nuevamente. Para casi finalizar se vuelve a colocar
todas sus partes y por último la rueda.
Este proceso se lo hizo en las 4 ruedas.
Para terminar el día se trabajó en una Mazda Bt50, interviniendo en un cambio de las bases
del motor, lo primero que se hizo fue fijar el puente del motor para después tensarlo, de este
modo no se hunda al momento de desenroscar el soporte del motor, después de lo anterior
se despejó la zona alrededor del soporte para que ningún cable o manguera interviniera
durante la operación de cambiar el soporte viejo por uno nuevo, ya como último paso se
volvió a colocar todo en su lugar correspondiente.
Y así de esta manera concluyó la décima práctica del F.C.T.
También se hizo cambio de pastillas, primero se aflojó los tornillos de la rueda para así
quitarla, se extrajeron las pastillas de freno retirando los tornillos, se sustituyó las antiguas
pastillas, de este modo dando paso a que se pueda montar la rueda nuevamente; repitiendo
así el proceso en la otra rueda.
Otro procedimiento que se hizo en el automóvil fue rectificar los discos, para ya como
último paso calibrar el freno de manos.
Más adelante llego al taller una Mazda BT50, la cual tenía como objetivo de hacer el cambio
de empaque de la tapa válvula. Para comenzar lo que se hizo fue retirar todos los cables y
mangueras de vacío de la parte superior de la tapa válvulas, seguidamente se desatornilló
los pernos de esta. Ya desde este punto se pudo retirar el empaque antiguo para que así
pueda limpiar la tapa con gasolina. Terminando se colocó la silicona en la ranura de la tapa
válvula; se volvió a colocar la tapa a su posición original ajustando los pernos de la misma.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo vino al taller una Datsun 1200, en la cual se hizo el
mantenimiento de frenos, lo primero que se hizo fue aflojar las tuercas de los pernos del rin,
con la llave L, como segundo paso se retiró completamente las tuercas de rin para
seguidamente descolocar de su sitio las llantas, con un destornillador de pala, retirar un poco
el cilindro, para liberar las pastillas y poder retirar la mordaza, como tercer paso se desplazó
la mordaza hacia arriba, luego, con una prensa, se recogió el émbolo del cilindro, ya con lo
anterior listo se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Se retiró el embrague haciendo que así se pueda ver el retén a cambiar. Este se lo sacó
haciendo palanca con el destornillador plano, luego este fue sustituido repitiendo todo el
proceso y comprobando todas las conexiones antes de arrancar el motor. Y así de esta
manera concluyó la onceava práctica del F.C.T.
Martes:
El doceavo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar
con el mantenimiento de frenos de un Hyundai, lo primero que se hizo fue suspender el
vehículo para que de esta manera se pueda aflojar las tuercas de los pernos del rin con la
llave L, como segundo paso se retiró completamente las tuercas de rin para seguidamente
descolocar de su sitio las llantas, con un destornillador de pala, retirar un poco el cilindro,
liberando las pastillas y pudiendo quitar la mordaza, como tercer paso se desplazó la
mordaza hacia arriba, luego, con una prensa, se recogió el émbolo del cilindro, y por último
se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo, otro procedimiento que se le realizó fue el cambio
de las ligas de caliper, como ya se tenía el vehículo elevado, fue más sencillo comenzar a
verificar el desgaste de las balatas de ambas ruedas, en la estructura del sistema de freno se
pudo observar el caliper dañado, utilizando aire a presión se desmontó el caliper y después
con agua corriente y detergente se lo limpió para lubricar las gomas y el pistón. Una vez
cambiado el caliper se procedió a calibrar las llantas ajustando los birlos con la llave cruz
girándolos en el sentido de las manecillas del reloj hasta que queden bien apretados, pero
que al mismo tiempo el neumático quede de manera correcta para que pueda girar.
Y así de esta manera concluyó la doceava práctica del F.C.T.
Miércoles:
El decimotercero día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente
iniciar con el cambio de rulemán de una Wingle, lo primero que se hizo fue elevar el coche
para después desacoplar la mangueta y de esta manera quitar la pinza y el disco de freno,
en este paso también se retiró la rótula de dirección, el amortiguador y el cardán. Ya
descolocada, la mangueta se la colocó en la prensa para extraer el rulemán, retirando el clip
de fijación, dando como resultado que el rodamiento se pueda quitar de una manera correcta,
para que después se pueda limpiar y engrasar el receptáculo del rodamiento en la mangueta.
Otro procedimiento que se realizó fue el cambio del retén, para empezar, se vació el aceite
del motor para poder aflojar los tornillos del cárter y así desmontarlo y retirara todos sus
tornillos. Una vez extraído el retén se limpió el cigüeñal posicionado la nueva pieza, para
ser alineado este se lo empujó hasta que haga contacto con la superficie del motor y como
último paso se apretaron los tornillos de sujeción.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Para instalar el amortiguador se tuvo que presionar el soporte de la rueda e insertar el nuevo
componente para que de este modo sea posible fijar los pernos superiores e inferiores.
Con una llave dinamométrica se atornilló la posición inferior del amortiguador al soporte
de la rueda del eje; como paso final se montó las ruedas y se las apretó.
Por otro lado, en ente espacio se incluyó el cambio de bujes superiores e inferiores, en
principio se retiró el pasador del brazo de control retirando la junta de la rótula del muñón
del brazo de control con un destornillador plano; retirando los tres pernos se pudo sacar el
casquillo, se conectó el buje con el que se haría el reemplazo para que así se vuelvan a
colocar los 3 conjuntos de pernos dando paso a que se pueda montar el brazo de control y
la cubierta.
Además, se tuvo que cambiar la rótula del mismo, por ende, primeramente, se aflojaron los
tornillos de fijación de la rótula averiada en el brazo de suspensión, se aflojaron y quitaron
las tuercas de fijación de la rótula en la mangueta. Se retiró la rótula y se limpia la zona.
Posteriormente, se colocó la nueva rótula para después montar las ruedas nuevamente.
Otros procedimientos que aquí también se hicieron fue cambio de las cañerías de la
dirección hidráulica, cambio del empaque de la tapa válvula y engrasada de pilares.
Y así, de esta manera concluyó la decimotercera práctica del F.C.T.
Jueves:
El decimocuarto día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente
iniciar con el cambio de rulemán de un Mazda, lo primero que se hizo fue elevar el vehículo
para así poder retirar los neumáticos con ayuda de la pistola de aire, también se tuvo que
retirar los discos de frenos, dando como resultado que el rulemán quede a la vista y que
mediante la bomba hidráulica se lo pueda sacra de su alojamiento; haciendo presión se
volvió a colocar el nuevo rulemán en la ya mencionada cavidad, con lo anterior listo ya se
pudo volver a montar el disco de freno junto con los neumáticos.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo llegó al taller un Aveo activo 1.6, en el que se
intervino haciendo el cambio de la banda de distribución, para comenzar se desconectó la
batería y retiró la correa de accesorios junto con las protecciones de la distribución, se
bloquearon las poleas para que de esta manera se pueda girar el motor con el tornillo del
cigüeñal hasta encontrar la posición de la alineación, se aflojaron los rodillos tensores para
si quitar la correa de distribución.
Viernes:
El decimoquinto día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente
iniciar con el mantenimiento de frenos de un Ford F-150,lo primero que se hizo fue
suspender el vehículo para que de esta manera se pueda aflojar las tuercas de
los pernos del rin con la llave L, como segundo paso se retiró completamente las tuercas
de rin para seguidamente descolocar de su sitio las llantas, con un destornillador de pala,
retirar un poco el cilindro, para liberar las pastillas y poder retirar la mordaza, como tercer
paso se desplazó la mordaza hacia arriba, luego, con una prensa, se recogió el émbolo
del cilindro, ya con lo anterior listo se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo llegó al taller un Chevrolet Aveo Family con el
objetivo de que se cambie la bomba de freno. Para comenzar se retiró el filtro de gasolina
del soporte para así poder retirar el soporte de la rueda de auxilio, una vez con el espacio
suficiente se abrió la tapa del depósito de líquido de frenos para aflojar los tubos de la
distribución de líquido, de esta manera se pudo drenar para colocar el líquido en un
recipiente.
Ya con eso listo se retiró el depósito de líquido de frenos junto con la bomba: en la bomba
antigua se pudo observar rayones y óxido, el cual es el responsable de que ensucie el sistema
y ocasiones deterioro en él.
Para seguir con el cambio se hizo el proceso anteriormente descrito para colocar la bomba
nueva, se conectó los distribuidores del líquido, el recipiente y se armó todo lo demás que
anteriormente se había desarmado.
Paralelamente, también se hizo el cambio del filtro de gasolina, aquí con el destornillador
se soltó las abrazaderas de entrada y salida que sujetan el filtro en su cavidad para poder
extraerlo, se lo situó al mismo tiempo que un recipiente era colocado por debajo. Una vez
liberado el filtro viejo se tomó el filtro nuevo y se lo puso en su cavidad correspondiente
junto con la colocación de las abrazaderas de entrada y salida del combustible.
Como último paso se puso en marcha el vehículo para poder comprobar que no existan
fugas de combustible.
Y así, de esta manera concluyó la decimosexta práctica del F.C.T.
Martes:
El decimoséptimo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente
iniciar con el cambio de pastillas de un Suzuki Grand Vitara SZ, como primer paso se giró
la dirección del coche y se aflojaron los tornillos de la rueda sin terminar de sacarlos, con
lo anterior listo se elevó el auto, ya que de esta manera se puedo terminar de quitar los
tornillos y así sacar las ruedas para acceder al sistema de frenos. Ahora en este punto ya se
pudo extraer las pastillas, no sin antes retirar los tornillos que la sujetan, haciendo palanca
con el destornillador para poder retirarlas, ya con el espacio listo se colocó las nuevas
pastillas comprimiendo y ajustando el pistón de freno.
Para casi finalizar también se tuvo que intervenir rectificando los discos traseros y
delanteros, ya que el cliente había manifestado que también sentía vibraciones en el pedal
del freno al momento de ir bajando la velocidad, ya con lo previamente mencionado se pudo
volver a colocar la llanta en su lugar, repitiendo este procedimiento en la otra rueda
delantera.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Ya sacadas las rótulas antiguas se puso las nuevas y se las apretó para que de esta manera
poder poner el fuelle con las nuevas bridas y posteriormente roscar los brazos de
articulación, una vez que se terminó de ajustar se fijó el ajuste con la tuerca para finalizar
de sujetar la articulación de la barra de accionamiento a la mangueta, todo esto se repitió en
la otra rueda.
Como segundo procedimiento que se tuvo que realizar fue el cambio de rulemán, por esta
razón para comenzar se tuvo que elevar el vehículo así pudiendo retirar los neumáticos con
ayuda de la pistola de aire, también se tuvo que sacar los discos de frenos, dando como
resultado que el rulemán quede a la vista y que mediante la bomba hidráulica se lo pueda
descolocar de su alojamiento; haciendo presión se volvió a colocar el nuevo rulemán en la
ya mencionada cavidad, con lo anterior listo ya se pudo volver a montar el disco de freno
junto con los neumáticos.
Para cambiar las zapatas se tuvo que retirar la tuerca del eje junto con el tambor de freno,
utilizando un combo se golpeó los lados de tambor para aflojar el óxido o la corrosión que
lo mantiene en su lugar. Después se desapretó el resorte de las abrazaderas de la zapata,
usando un alicate para desconectar el muelle de retorno de la zapata del freno trasero
Luego se limpió el tambor para poder aplicar una capa fina de grasa de freno para el
ajustador dando así paso para alojar las nuevas zapatas y el revestimiento junto con unos
alicates, también se volvió a poner el resort de la arandela y el gancho. Más adelante se
reinstala el tambor de freno y aprieta la tuerca del eje.
Como último paso también se rectificaron los tambores.
Y así, de esta manera concluyó la decimoséptima práctica del F.C.T.
Miércoles:
El decimoctavo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente
iniciar con la reparación de un Chevrolet luv en que se debían realzar los siguientes
procedimientos: cambio de amortiguador a causa de que este estaba quebrado, cambio de
caucho de palier, cambio de bujes y cambio de platos.
En el cambio de amortiguador lo primero que se hizo fue elevar el vehículo para sacar la
rueda junto con el soporte de las líneas de frenado y la barra estabilizadora removiendo el
gancho que lo fija al auto. En la zona de las ruedas se encuentran dos tornillos largos, estos
también fueron removidos de su sitio para que de esta manera se pueda quitar los 3 tornillos
y el amortiguador listo para su extracción. Al momento de colocar el nuevo amortiguador,
la base de montaje también fueron puestaslas bases del montaje en la torre para así apretarlo
con sus tornillos.
En la parte del cambio del caucho de palier para comenzar una vez que ya se sacó la rueda
se aflojó el tornillo central del lado de la rueda del eje de transmisión para poder sacar la
junta del eje de trasmisión del buje de la rueda, después se desapretó el extremo de la barra
de unión así sacando el eje de trasmisión o palier de cojinete de la rueda. Se retiró el
mencionado eje para cambiarlo por otro nuevo posteriormente, en esta parte también se
limpió el eje y se volvió a engrasarlo. Ya con el nuevo guardapolvo se lo coloca en su lugar
para así dar paso a que se llene el protector con grasa.
El otro procedimiento a realizar fue el cambio de bujes en donde para iniciar se retiró la
tuerca y el tornillo que sujeta cada brazo de control, repitiendo este proceso en cada extremo
de este hasta que quede libre, se penetró lubricante sobre el buje viejo para luego deslizar
el buje de goma fuera del agujero, posteriormente se montó un lado del nuevo buje en la
funda de metal, y se lo insertó en el brazo de control, se puso lubricante en el cilindro de
metal, y presionó la otra mitad del casquillo sobre el manguito, esto se lo repitió con ambos
extremos del brazo de control.
Además, se cambiaron los platos del sistema de frenos para que de este modo se volvieron
colocar todas las piezas en su lugar y así terminar de colocar la rueda nuevamente.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo llegó al taller un Mazda BT-50, en este auto se
intervino haciendo los siguientes arreglos: cambio de amortiguadores debido a que estaba
partido, cambio de pastillas, cambio de barras Link, cambio de bujes y cambio de platos
inferiores y superiores.
En el cambio de amortiguador lo primero que se hizo fue elevar el vehículo para sacar la
rueda junto con el soporte de las líneas de frenado y la barra estabilizadora removiendo el
gancho que lo fija al auto. En la zona de las ruedas se encuentran dos tornillos largos, estos
también fueron removidos de su sitio para que de esta manera se pueda quitar los 3 tornillos
y el amortiguador listo para su extracción. Al momento de colocar el nuevo amortiguador
se colocó la base de montaje, también fueron puestos las bases del montaje en la torre para
así apretarlo con sus tornillos.
En la parte del cambio de pastillas se giró la dirección del coche y se aflojaron los tornillos
de la rueda sin terminar de sacarlos, con lo anterior listo se elevó el auto, ya que de esta
manera se puede terminar de quitar los tornillos y así sacar las ruedas para acceder al sistema
de frenos. Ahora en este punto ya se pudo extraer las pastillas, no sin antes retirar los
tornillos que la sujetan, haciendo palanca con el destornillador para poder retirarlas, ya con
el espacio listo se colocó las nuevas pastillas comprimiendo y ajustando el pistón de freno.
Para casi finalizar también se tuvo que intervenir rectificando los discos traseros y
delanteros, ya que el cliente había manifestado que también sentía vibraciones en el pedal
del freno al momento de ir bajando la velocidad, ya con lo previamente mencionado se pudo
volver a colocar la llanta en su lugar, repitiendo este procedimiento en la otra rueda
delantera.
Por otro lado, también se operó en el cambio de barras link, para dar comienzo se aflojaron
y retiró la tuerca inferior en el alcance, se retiró el buje de goma inferior y la arandela. Luego
se empujó el enlace hacia arriba hasta que la cabeza se separa de la barra estabilizadora, se
tiró de los tres casquillos restantes, arandelas y la funda de metal desde el enlace, entonces
se colocó un casquillo en el nuevo perno de enlace para deslizarlo hacia arriba hasta llegar
a la cabeza del perno dando opción a que este perno se pueda insertar atreves de la barra
estabilizadora, ahora ya en este punto se colocó el buje, la arandela y la tuerca en el perno
atreves del brazo de control apretándolo. Este proceso se repitió para el estabilizador en el
otro lado del vehículo.
Casi como último paso que faltaba era cambiar los bujes en donde se desapretó la tuerca y
el tornillo que sujeta cada brazo de control, repitiendo este proceso en cada extremo de este
hasta que quede libre, se penetró lubricante sobre el buje viejo para luego deslizar el buje
de goma fuera del agujero, posteriormente se montó un lado del nuevo buje en la funda de
metal, y se lo insertó en el brazo de control, se puso lubricante en el cilindro de metal, y
presionó la otra mitad del casquillo sobre el manguito, esto se lo repitió con ambos extremos
del brazo de control, ya para terminar se cambiaron los platos superiores e inferiores.
Y así, de esta manera concluyó la decimoctava práctica del F.C.T.
Jueves:
El decimonoveno día de práctica comenzó con la limpieza del taller, pero este día el dueño
nos comunicó que hiciéramos especial énfasis en el arreglo y aseo de la mesa principal de
trabajo y sus alrededores, pues este estaba muy sucio y desordenado. Para comenzar se
barrió la zona, se botó la basura y se limpió la superficie de la mesa con gasolina, incluyendo
las herramientas. Ya con lo anterior listo al taller llegó un Chevrolet Fortuna en el que se
hizo mantenimiento de frenos, cambio de bujías y cambio de aceite.
El mantenimiento de frenos inició con la suspensión el vehículo para que de esta manera se
pueda aflojar las tuercas de los pernos del rin con la llave L, como segundo paso se retiró
completamente las tuercas de rin para seguidamente descolocar de su sitio las llantas, con
un destornillador de pala, retirar un poco el cilindro, para liberar las pastillas y poder retirar
la mordaza, como tercer paso se desplazó la mordaza hacia arriba, luego, con una prensa,
se recogió el émbolo del cilindro, ya con lo anterior listo se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
Posteriormente de la hora del almuerzo se continuó con la parte del cambio de bujías en
donde se procedió a levantar el capó del auto, esto a causa de que las bujías se encuentran
debajo del protector de plástico que cubre al motor, entonces ya localizado se retiró el cable
de alta tensión de la bujía, ahora se desatornilla las bobinas de encendido para poder
extraerla, también se tuvo que soplar el orificio de la bujía para dejarlo limpio de impurezas.
Ya con lo anterior listo se pudo enroscar las nuevas bujías ejerciendo un poco de presión
así pudiendo volver a colocar la bobina de encendido junto con el cableado, este proceso se
hizo en las 4 bujías.
Como último paso en le proceso de reparo de este automóvil se hizo el cambio de aceite en
donde ya localizado el tapón de vaciado de aceite, se colocó un envase desocupado justo
debajo del carro, ya que este comenzará a expulsar el aceite viejo, aquí también se sustituyó
el filtro para luego poner nuevo aceite, una vez terminado se cerró el tapón del depósito de
aceite para finalmente haber terminado con el vehículo.
Después del anterior auto el siguiente trabajo era en un Chevrolet Esteem, este presentaba
un problema en las rótulas por ende se tuvo que hacer el cambio de ellas, aquí se elevó el
coche para después desacoplar la mangueta y de esta manera quitar la pinza y el disco de
freno, en este paso también se retiró la rótula de dirección, el amortiguador y el cardán. Ya
descolocada la mangueta se la colocó en la prensa para extraer el rulemán, retirando el clip
de fijación, de esta manera el rodamiento se pudo quitar de una manera correcta, para que
después se pueda limpiar y engrasar el receptáculo del rodamiento en la mangueta.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
Y así, de esta manera concluyó la decimonovena práctica del F.C.T.
Viernes:
El vigésimo día de práctica comenzó con la limpieza del taller para posteriormente iniciar
con un Toyota Hilux 2.7 VVT-i en el cual se trabajó haciendo mantenimiento de frenos,
como primer paso se hizo con la suspensión el vehículo para que de esta manera se pueda
aflojar las tuercas de los pernos del rin con la llave L, como segundo paso se retiró
completamente las tuercas de rin para seguidamente descolocar de su sitio las llantas, con
un destornillador de pala, retirar un poco el cilindro, para liberar las pastillas y poder retirar
la mordaza, como tercer paso se desplazó la mordaza hacia arriba, luego, con una prensa,
se recogió el émbolo del cilindro, ya con lo anterior listo se limpió las partes del freno.
Ya casi para finalizar esta parte del mantenimiento se procede, con el montaje de las láminas
de ajuste, las pastillas, se coloca el pasador y se ajusta el tornillo de la mordaza.
Por último, se obtura el pedal del freno, hasta que el cilindro regrese a su posición, se repite
el procedimiento en la rueda contraria para finalmente instalar la llanta.
También llegó una buseta de maraca Hyundai a la que de igual manera que el auto anterior
se le hizo el mantenimiento de frenos junto con la calibración de las ruedas posteriores en
donde se empezó con introducir el número en la pantalla del calibrador para que de la misma
manera se retire la cubierta de la válvula de la llanta, después se apretó el pestillo en la punta
del calibrador ajustando el manglar de la válvula esperando el silbato del equipo que indica
la presión ideal así volviendo con la cubierta de la válvula de esta manera pudiendo calibrar
las llantas.
Después llegó la hora del almuerzo a las 1:00 p.m., la cual duraba 1 hora.
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
7. RECOMENDACIONES
SEMANA 1
• Para trabajar en este tipo de talleres es muy importante el uso de ropa adecuada para
la realización de las actividades, que no cause molestias o inconvenientes, y, muy
por el contrario, sea cómoda y proteja la integridad de quien la porta.
SEMANA 2
SEMANA 3
• Cuando una persona empieza trabajar en lugar es muy importante que tenga en
cuenta que este existen muchos tipos de personas con personalidades diferentes, por
ende se debe comprender que en múltiples ocasiones pueden llegar a chocar en
ciertos aspectos, o, por otro lado, se llegan a dar casos en donde las personas del
centro de trabajo tengan actitudes meramente guiadas hacia el objetivo de perjudicar
el desarrollo de los demás, ya sea por egoísmo o por otras razones y en estos casos
es de suma importancia que se informe este tipo de situaciones a autoridades para
que de esta forma el problema se resuelva y no cree más obstáculos ni
inconvenientes.
8. BIBLIOGRAFÍA