Hugo Gomez - Dalia Vasquez - Trabajo de Investigacion - Bachiller - 2019
Hugo Gomez - Dalia Vasquez - Trabajo de Investigacion - Bachiller - 2019
Hugo Gomez - Dalia Vasquez - Trabajo de Investigacion - Bachiller - 2019
Trabajo de Investigación
Autores:
GOMEZ VILLANUEVA, Hugo Alejandro – 1510206
VASQUEZ LEYVA, Dalia Karolina – 1600473
Ingeniería Industrial
Lima, diciembre 2019
2
3
Resumen
empresa Cervecería El Libertador, con ello, lograr tener un mejor layout, orden,
Este proyecto de investigación consta de tres (03) enfoques principales; el primer enfoque
corresponde al mapeo del proceso productivo actual. La información se levanta mediante una
hoja de procesos, diagrama de operaciones del proceso, diagrama de análisis del proceso y
cálculo de la productividad actual; esto permite conocer el flujo del proceso de producción y a
su vez identificar y posterior a ello analizar los problemas (indicios) que tiene la empresa
diagrama de Ishikawa y llevado a un Pareto para poder definir las causas principales que
artesanal.
4
Dedicatoria
En el presente trabajo realizado lo dedicamos en primer lugar a Dios, por darnos fuerzas para
seguir durante todo este tiempo para obtener los resultados anhelados.
A nuestros padres por darnos el soporte durante todo este tiempo en el que llevamos a cabo el
proyecto.
Finalmente, a las personas que han contribuido para que el trabajo se realice con éxito en
5
Agradecimiento
Al concluir este trabajo queremos agradecer a Dios por guiarnos durante este arduo camino, a
nuestros padres por haber sabido darnos los mejores valores y por su apoyo no solo durante la
duración del trabajo de investigación sino durante toda nuestra carrera universitaria.
A nuestros docentes por la orientación brindada y por haber compartido sus conocimientos
Nuestro agradecimiento a todos, familia, amigos que de distintas maneras nos ofrecieron su
ayuda.
6
TABLA DE CONTENIDO
7
- Matriz de consistencia ................................................................................................................... 81
- Matriz operacional ........................................................................................................................ 81
- Cuestionario .................................................................................................................................. 81
- Listado de verificación de elementos ............................................................................................ 81
- Listado de verificación de orden y limpieza .................................................................................. 81
- Listado de verificación cumplimiento 5’s ..................................................................................... 81
- Plano de distribución actual .......................................................................................................... 81
- Plano de distribución propuesto .................................................................................................... 81
8
TABLA DE CONTENIDO - TABLAS
9
TABLA DE CONTENIDO - ILUSTRACIONES
artesanal ..................................................................................................................................... 16
11
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
consumir los productos artesanales, puesto que se considera con mayor sabor y más
mercado solo es un 0,2% del total (Cabani, Javier, & Tan, 2018), entonces se puede
observar que nos encontramos frente a un mercado en auge que llega a ser atractivo para
desarrolla: “La Copa Peruana de Cervezas Artesanales, que reúne a los mejores
12
Por consiguiente, se muestran todos los resultados obtenidos del mapeo del proceso
productivo actual. Así mismo, se puede observar los indicios identificados mediante la
13
Tabla 1
Hoja de Procesos
HOJA DE PROCESOS
Proceso de elaboración de la cerveza
NOMBRE DEL PROCESO CASIFICACIÓN DEL PROCESO Proceso operativo
artesanal
OBEJTIVO DEL PROCESO Mejorar el proceso de elaboración de la cerveza artesanal.
El proceso inicia con el abastecimiento de
ALCANCE los recursos y finaliza con la venta de una DUEÑO DEL PROCESO Jefe de producción
cerveza de calidad.
FECHA DE ELABORACIÓN 08/09/2019 VERSIÓN 002
PROCESOS O SUBPROCESOS
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
O ACTIVIDADES
- Ácido peracético.
Lavado y desinfectados - Residuos e impurezas.
- Detergente alcalino.
- Granos de cebada malteada Molienda de granos - Granos molidos
- Agua.
- Granos de cebada malteada Maceración - Mosto
molidos.
- Mosto
Cocción - Azúcar y alcohol
- Lúpulo
1. R&R Insumos S.A.C.
2. Chasqui S.A.C. Inspección - Azúcar y alcohol (Brix 15%)
3. Solen S.A.C.
- Azúcar y alcohol (Brix
Enfriamiento - Azúcar y alcohol (Brix 15%)
15%)
- Azúcar y alcohol (Brix 15% y
Inspección
T25°C)
- Azúcar y alcohol (Brix
15% y T25°C) Fermentación - Cerveza
- Levadura
- Cerveza Maduración - Cerveza estabilizada
14
- Cerveza estabilizada
Carbonatación - Cerveza para consumir
- Destroza
- Botellas. Personas que consumen
- Chapas. Embazado - Cerveza embotellada cerveza artesanal (distrito de
- Etiqueta. Barranco y Miraflores)
Nota. En la tabla 1 podemos observar los elementos de entradas y salidas de cada actividad que se lleva a cabo en el proceso de elaboración de la cerveza
artesanal.
15
DOP – Proceso Productivo
Elaborado por: Hugo Gómez / Dalia Vásquez Fecha: 08/09/2019
Empresa: Cervecería El Libertador Hoja Nro.: 01
Dueño del proceso: Jefe de Producción Versión: 002
Insumos y materiales
Ácido peracético y
detergente alcalino
1 Lavado y desinfectado
Granos de cebada Residuos e impurezas
malteada
2 Molienda de granos
Agua, cebada Granos molidos
malteada
3 Maceración
Mosto
Mosto y lúpulo
4 Cocción
Azúcar y alcohol
1 Inspección
Azúcar y alcohol
5 Enfriamiento
Azúcar y alcohol
2 Inspección
Azúcar, alcohol y
levadura
6 Fermentación
Cerveza
Cerveza
7 Maduración
Cerveza estabilizada y Cerveza estabilizada
destroza
8 Carbonatación
9 Embotellado
Cerveza embotellada
Cerveza artesanal
17
Los diagramas elaborados anteriormente son empleados para entender el proceso de elaboración
secuencia del proceso, el tiempo que se emplea y las entradas y salidas de cada actividad que se
lleva a cabo durante el proceso de elaboración. Para hacer el cálculo del tiempo se realizó la
toma de tiempos bajo el método cronómetro vuelta a cero de cada actividad, se tomaron 3
Tabla 2
Actividades y Equipos
Nota. En la tabla 2 podemos observar la cantidad de equipos que tiene la empresa por cada actividad que se lleva a
productivo los días restantes se dedica a la venta del producto. Normalmente el proceso
productivo se lleva a cabo de lunes a miércoles y de jueves a domingo se realiza la venta del
300 litros durante 1 mes y medio. Tener en cuenta que mientras se lleva a cabo el proceso de
18
fermentación y maduración, el personal (jefe de producción) se encuentra realizando la venta del
100
Donde:
Casilla roja: día donde se lleva a cabo las actividades de: lavado y desinfectado,
Casilla celeste: día donde se lleva a cabo las actividades de: carbonatación, embotellado
y almacenaje.
100: cantidad de litros que se elaboran, en este caso 100 litros por estilo.
19
posteriormente se convierte en cerveza. La siguiente, es la fermentación en la cual al mezclarlo
con la levadura hace que el mosto generando pase a convertirse en cerveza. El proceso de
fermentación tiene aproximadamente 7 días de duración, por lo que se requiere ser muy
cuidadoso con este proceso. A continuación, mencionaremos los procesos de manera detallada
a) Lavado y desinfectado
Es una actividad previa para dar inicio al proceso de elaboración, en el cual se lava y
detergente alcalino.
b) Molienda de granos
la malta.
c) Maceración
artesanal.
Para llevar a cabo esta actividad, la empresa cuenta con un recipiente de 120L.
20
d) Cocción
min.
del estilo de cerveza artesanal. Este lúpulo agregará amargor y aroma a la cerveza.
Antes de finalizar el tiempo de cocción se mueve la mezcla para que esta pueda ser
homogénea y los pedazos grandes se centren en el medio del recipiente. Dicho recipiente
cuenta con una capacidad de 60L, en total se tienen 2 recipientes para esta actividad.
e) Enfriamiento
Esta actividad se realiza para evitar que otros microorganismos ingresen en el mosto. Se
levadura a una temperatura superior a los 35° C. Lo que se busca principalmente es lograr
la temperatura correcta (25° C) para agregar la levadura y que esta pueda generar la
fermentación del mosto, transformando los azúcares en alcohol etílico y gas carbónico.
f) Fermentación
aproximadamente 7 días.
21
g) Maduración
proceso de maduración que debe mantener la temperatura más baja que la fermentación.
Esta debe estar a temperaturas entre los 12 y 18° C aproximadamente por 14 días. En esta
h) Carbonatación y Embotellado
para el cual se aplican dos métodos. El primero es agregar destroza a la mezcla para
según método es a través del CO2 para el cual se emplean dos cornys de 20L.
De 100L que se obtienen, solo el 30% se embotella, lo restante es para la venta en ferias,
obtiene en base a las actividades donde el operario interviene. Esto se debe a que las
22
Producción por estilo = 100 litos
Tiempo empleado = 12.01 horas hombre
producción, realizar varias visitas al taller y apreciar todas las actividades paso a paso, se
Finalmente, llegamos a sacar varios indicios sobre los problemas con los que cuenta la
elaborar cerveza artesanal. Esto se debe a que no mantienen una limpieza constante, por
23
Figura 5. Olla Empleada en la Actividad de Maceración
tales como: no existe un orden y los procesos no están estandarizados. Al ser cerveza
24
artesanal el producto que se elabora se tiene que realizar un reproceso cuando ocurren
incidentes.
se maneja un orden de acuerdo con el flujo del proceso. En la siguiente imagen se puede
apreciar como lo que vendría a ser el área de trabajo para la actividad de fermentación
no está organizada.
no es apropiada, puesto que existen cruces entre áreas de trabajo, lo que hace
complicado seguir la secuencia de las actividades teniendo que retroceder por una mala
disposición.
25
1.2. Identificación de las causas
Para identificar la raíz de estas causas que generan el problema principal, se emplea el
diagrama de Ishikawa, a fin de encontrar exactamente el origen de cada una de ellas, con
Las causas de los problemas son diversas, para la evaluación de ello se realizó una
siguiente gráfica:
Procesos no Maquinaria
estandarizados artesanal
No correcta Procesos
separación de áreas empíricos Falta de
Procesos no tecnología
Falta de controlados
condiciones para
Falta de estándar No se trabaja toda la
almacenamiento
Mala ubicación de de limpieza capacidad
productos de limpieza PROBLEMAS
RELACIONADOS A
PROCESOS Y ORDEN
No correcta
Falta de medición de la
insumos temperatura
No sigue un
Falta de acceso de proceso definido No medición de los
agua con mangueras insumos dentro de la
Uso inadecuados de preparación
indumentaria para la
Falta de planificación limpieza y calidad
de la producción
las causas; la equivalencia refleja la importancia que tiene cada problema para la
26
resultado:
Tabla 3
Priorización de causas posibles de procesos y orden
EQUIVALENC
N°
IA % %
N.º CAUSAS POSIBLES EQUIVALE
ACUMULAD PORCENTAJE ACUMULADO
NCIA
A
1 Procesos no estandarizados 30 30 30% 30%
2 Procesos no controlados 27 57 27% 57%
Falta de estándar de
3 limpieza 23 80 23% 80%
4 Procesos empíricos 4 84 4% 84%
No correcta separación de
5 áreas 3 87 3% 87%
Falta de condiciones para
6 almacenamiento 3 90 3% 90%
Mala ubicación de
7 productos de limpieza 2 92 2% 92%
Falta de planificación de la
8 producción 2 94 2% 94%
No sigue un proceso
9 definido 1 95 1% 95%
10 Falta de insumos 1 96 1% 96%
Falta de acceso de agua con
11 mangueras 1 97 1% 97%
Uso inadecuado de
indumentaria para calidad y
12 limpieza 0.5 97.5 1% 98%
13 Falta de tecnología 0.5 98 1% 98%
14 Maquinaria artesanal 0.5 98.5 1% 99%
No se trabaja toda la
15 capacidad 0.5 99 1% 99%
No correcta medición de la
16 temperatura 0.5 99.5 1% 100%
No medición de los
insumos dentro de la
17 preparación 0.5 100 1%
TOTAL 100 100%
Nota. En la tabla 3 se puede observar la priorización que se realizó de las posibles causas relacionadas al proceso
y orden.
Asimismo, luego de obtener la priorización y el desarrollo del Pareto se ve reflejado que las
Los problemas que se encuentran en el Layout, son aquellos que nos proporciona la
MÉTODO MAQUINARIA
Desorden en el área
Equipos
de trabajo
Mal diseño del obsoletos
layout
Equipos con distribución
Falta de metodología de desordenada
distribución de planta Falta de
mantenimiento de
Falta de aprovechamiento equipos
del espacio PROBLEMAS
RELACIONADOS AL
LAYOUT
Falta de señalización Personal no capacitado
en área de trabajo en el proceso
Área de trabajo no
definidas
Personal Insuficiente
Falta de señalización
de seguridad
28
Tabla 4
Priorización de causas posibles relacionados al layout
EQUIVALENC
N°
IA % %
Nº CAUSAS POSIBLES EQUIVAL
ACUMULAD PORCENTAJE ACUMULADO
ENCIA
A
1 Mal diseño del layout 31 31 31% 31%
Falta metodología de
2 distribución de planta 27 58 27% 58%
Desorganización en el
3 área de trabajo 22.5 80.5 23% 81%
Falta de
aprovechamiento del
4 espacio 5 85.5 5% 86%
Área de trabajo no
5 definida 4 89.5 4% 90%
Carencia de
señalización en el área
6 de trabajo 3 92.5 3% 93%
Falta señalización de
7 seguridad 2.5 95 3% 95%
Personal no capacitado
8 en el proceso 2 97 2% 97%
9 Personal insuficiente 1 98 1% 98%
Equipos con
distribución
10 desordenada 1 99 1% 99%
11 Equipos obsoletos 0.5 99.5 1% 100%
Falta de mantenimiento
12 de equipos 0.5 100 1% 100%
TOTAL 100 100%
Nota. En la tabla 4 se puede observar la priorización que se realizó de las posibles causas relacionadas al layout
del taller.
Después de realizar de realizar la priorización se refleja que se tienen las siguientes causas raíz:
Mal diseño del layout, ya que dentro del taller no se encuentra los equipos alineados al
proceso.
Desorden en el área de trabajo, cada área no se encuentra definida por lo que los insumos
29
no tienen un lugar específico y al momento de realizar la producción se tiene que buscar
los implementos.
Ante esta situación, se plantea utilizar la técnica de las 5’s para realizar una mejora del proceso
Después de realizar el análisis de los problemas, se determinaron las siguientes causas raíces.
Ante esta situación, se plantea utilizar la técnica de las 5’s para realizar una mejora del proceso
Para identificar la raíz de estas causas que generan el problema principal, se emplea el diagrama
de Ishikawa, a fin de identificar exactamente el origen de cada una de ellas, con esto a su vez se
Pregunta general:
Preguntas específicas:
Libertador?
proceso productivo?
1.3.3. Objetivo
Objetivo general:
Objetivo específico:
- Elaborar una propuesta de mejora del diseño del layout de la empresa Cervecería
Seiton.
1.3.4. Hipótesis
Hipótesis general:
Hipótesis específica:
31
Seiton, se logrará mejorar el layout del taller de la empresa Cervecería El
Libertador.
1.3.5. Justificación
Esto es justificado por la situación en la que se encuentra el sector, la cual cuenta con
artesanal al mercado local peruano y producción con la mejor calidad, por lo que, se
debe cumplir con requisitos de calidad, además de mejorar el proceso para una
finalidad es obtener una cerveza de mejor aroma, sabor y calidad. Finalmente, realizar
puedan surgir.
32
CAPITULO II. LITERATURA TEÓRICA
2.1. Antecedentes
elaboración de harina mediante la herramienta Value Stream Mapping que les dio
una visión general del proceso e identificaron los problemas más resaltantes: no se
costos de transporte y reducir las horas extras, ya que son 101,50 horas a la semana.
a poder estandarizar sus procesos para la definición de sus procedimientos. (Oré &
Polanco, 2018)
33
2. Noel Córdova Cruces en su tesis inicia un mapeo de las estaciones de trabajo que
contar con un sistema de enfriamiento. Los resultados que se espera tener es reducir
en los ingresos de 92237 soles, que en porcentaje sería un incremento del 38%.
realizar una estandarización de sus procesos para que se pueda realizar de manera
34
más efectiva. (Córdova, 2019)
promedio de eficacia del 76.10% , para tener mayor visibilidad de los problemas se
matriz relacional para poder llevar a cabo un pareto encontrando que el 80% de los
problemas tienen como posibles causas: mal diseño de planta, falta de estudio de
stock. Por lo que, desarrollo la propuesta de mejora donde aplico 5’S, ciclo PHVA,
ambiente de 50m2 que se encuentra en la parte superior del local y que era depósito
para almacenar las cajas de cerveza, para la eliminación del cuello de botella se
80,69%. Por último realizaron una comparación beneficio costo el cual salio 3,60 lo
que es mayor que 1, es decir, que por cada sol invertido obtiene 3,60 soles, la
próximos 2 años.
distribución de planta para poder hacer efectivos los cambios y tener resultados
Chile Ltda, en el cual había una distribución desordena respecto a los procesos que
desarrollo del plan. Al implementar las 5’S se vieron cambios a corto plazo, se
poder lograr el 100% del cumplimiento de las 3’S primeras, para así conseguir las
5. María Torres Acuña en su tesis señala que la empresa muestra dos problemáticas la
primera, es que presenta una rotura de stock de en durante los últimos meses en las
36
presentaciones de 600ml y 300m; y como segunda problemática tiene que ha
aumentado el número de botellas defectuosas. Esto generó que la empresa tenga una
indicó que la causa principal de los estos problemas son que no cuenta con una
tiempo. Por lo tanto; en la tesis se plantea relizar una reingnería de los procesos para
poder atacar la problemática, la métología que usa es un híbrido que se basa en los
modelos presentados dentro de las metodologías existentes; por lo que tiene destaca
con un ánalisis FODA para poder saber como se encuentra actualmente la empresa
y poder utilizar sus fortalezas para lograr que sea competitiva, posterior realiza un
dos, identifica los procesos actuales para lo cual hace uso del diagrama de flujo y la
matriz de prioprización que se obtiene como resultado que los procesos a atacar son
compras. Para el área de planificación se sugiere que para calcular los lotes a
otro lado, para el cálculo de los insumos a requerir se propone el uso de un MRP. El
de ciclo de 23.8 min a 17.4 min. Dentro de esta tesis se desarrolló varias
que tiene la empresa. Por lo tanto, la investigación utilizó la metodología Lean Six
Sigma, con la filosofía 5’S y TPM. Obtuvo información de fuentes primarias como
son la información del proceso productivo de pallets, que se obtuvo mediante una
Ishikawa se pudieron detectar las posibles causas principales que serían mano de
tiempos muertos de 26 días 12 horas 130min a 23 días 135 min 224 seg y el tiempo
Esta herramienta de ánalisis se representa de manera gráfica pues refleja cada uno
recorrido, la cantidad y el tiempo requerido. Pues todo ello lleva a fines análiticos
que tienen como objetivo descubrir y poder eliminar las ineficiencias que se
2.2.1.4. Ishikawa
efectos, de esta manera ordenar las causas y estructurar las relaciones entre
40
departamentos de operaciones o dirección que se trabaja con un facilitador
2.2.1.5. Pareto
Pasos:
41
donde n se refiere al número de los factores valorados como
Donde:
- Π: Es la multiplicadora
distribución de planta.
acarreo).
42
con la adición de las 3 superficies parciales. (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007)
𝑆𝑇 = 𝑛 (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒)
Donde:
𝑆𝑇 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆𝑠 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑆𝑔 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑆𝑒 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
muebles y equipos.
𝑆𝑠 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 × 𝑛
𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) × 𝑘
𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
43
(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 de lo medios
móviles y estáticos )
Observaciones:
de 1,65m.
1. Tabla relacional
actividades.
44
tiene el siguiente significado:
Tabla 5
Tabla relacional
CÓDIGO VALOR DE PROXIMIDAD
A Absolutamente necesario
E Especialmente necesario
I Importante
O Normal
U Sin importancia
X No recomendable
Valor de proximidad
2 45
El número del motivo que
ampara el valor de
proximidad escogido
2. Diagrama relacional de recorrido o actividades
2007)
Tabla 6
Identificación de actividades
Amarillo Transporte
Naranja Almacenaje
Azul Control
Azul Servicios
Pardo Administración
46
Tabla 7
Código de proximidades
las áreas. Para poder tener la simbolización de las áreas se trabaja con
4. Disposición ideal
Tiene como objetivo poder mostrar una distribución inicial, por lo que
5. Disposición práctica
47
Una vez concluida la disposición ideal, se procede a dibujar las áreas en
las área considerando el área requerida. (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007)
2.2.3. Indicadores
2.2.3.1. Productividad
1. Definición
2. Tipos de productividad
entrada.
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
conjunto de entradas.
48
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
2.2.3.2. Eficiencia
Es poder lograr una tarea o proyecto con menor recursos y tiempo del
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
Porcentaje de reproceso
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
% 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = × 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Tasa de cumplimiento
𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
2.2.4.1. Definición
Es una técnica japonesa que se amplica en el mundo con notable éxito está
49
Seiton (orden): Consiste en ubicar los componentes necesarios de tal
s.f.)
(Wyngaard, s.f.)
S’s.
2.2.4.2. Objetivos
50
Permite detectar de manera pronta las necesidades de
mantenimiento.
Mejora la productividad
Reduce costos.
contexto en el que está el proceso de elaboración, para posterior a ellos brindar una
propuesta de mejora.
Seiton.
información) necesario para cada actividad. Es decir, separar lo que sirve y lo que no.
51
los elementos importantes, esta es la herramienta más utilizada.
adecuada para cada herramienta, equipo, material e insumo clasificado que ha sido
Para llevar a cabo la nueva disposición de planta se tendrá que aplicar las siguientes
a. Análisis dimensional.
b. Método de Guerchet.
Nos proporcionará información del área que necesitamos para llevar a cabo cada
Una vez definido el espacio el espacio requerido para cada actividad, se deberá
definir la ubicación teniendo en cuenta la relación que existe con otra actividad.
Esto ayudará a mejorar el flujo del proceso, además proporcionada una vista
elaboración de cerveza.
decir realizar una limpieza autónoma y de manera rutinaria cada que se elabore
cerveza. Ya que, esto elimina las diversas fuentes de contaminación que puedan
Por otro lado, la práctica del Seiketsu (estandarización) se basa en conservar el nivel
de organización, orden y limpieza logrado en las 3 primeras fases. Esto quiere decir,
una cultura con principios de los estándares logrados con relación a la organización,
orden y limpieza. Es promover una nueva filosofía de que todo se puede hacer mejor.
Para ello se emplea una lista de verificación de las 5’s y auditorías de seguimiento
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (2017) los indicadores son una síntesis de
variables o conocidos también como una serie estadística construida para medir y mostrar
Indicador de productividad:
53
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Indicador de eficiencia:
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
Indicador de calidad:
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
% 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = × 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
cervecería el libertador
Como primer paso antes de realizar el nuevo diseño del layout, procedemos a levantar
la información del layout inicial de la empresa. Esto nos servirá para realizar
54
Leyenda:
a. Estante.
b. Tanques de la actividad de
enfriamiento, fermentación y
maduración.
c. Máquina enchapadora.
d. Recipientes para la actividad
de carbonatación.
e. Lavadero.
f. Molino.
g. Olla de maceración.
h. Olla de cocción.
i. Cocina.
j. Balón de gas.
Una vez levantado el layout inicial del taller, procedemos a utilizar el Método del
en L, en I o en U
Para realizar el análisis dimensional de la disposición del proceso, se tomarán los siguientes
factores:
- Mayor fluidez
- Facilidad de evacuación
55
- Cantidad de personas
Estos factos antes mencionados serán evaluados bajo el tipo puntuación, el cual estará entre
los valores 1 y 5, teniendo en cuenta que 1 es sin importancia y 5 es muy importante. Para la
- Excelente 10
- Muy bueno 8
- Bueno 6
- Regular 4
- Deficiente 2
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del Método del Análisis Dimensional.
Paso 1: Se estableció la matriz con los factores que se tomaran en cuenta para la
distribución del proceso y se le asignó una ponderación de acuerdo con la importancia del
factor. Así mismo, se calificó cada una de las opciones con la puntuación señaladas
anteriormente.
56
Tabla 8
Matriz para el Análisis Dimensional
Nota. En la tabla 8 se puede observar la matriz base o de partida para llevar a cabo el análisis dimensional
con el objetivo de identificar la mejor distribución del flujo del proceso.
Paso 2: Después de tener lista la matriz se procede a evaluar cada una de las opciones para
la distribución del proceso. Tal como lo plantea la autora Bertha Días (2007) en su libro
𝑛
𝑆𝐴 𝑃𝑗
𝑗
∏[ ]
𝑆𝐵𝑗
𝑗=1
Donde:
- Π: Es la multiplicadora.
A continuación, se puede apreciar los resultados de la comparación entre cada una de las
opciones.
57
Tabla 9
Comparación entre la opción T y L
Tabla 10
Comparación entre la opción T e I
Conclusión: De igual manera el resultado obtenido es menor que 1, por lo tanto, la mejor
58
Tabla 11
Comparación entre la opción T y U
Después de haber aplicado el Método del Análisis Dimensional obtenemos como resultado final
Continuando con la propuesta de mejora del layout, el siguiente método a usar es el Método de
Guerchet, con este método vamos a poder identificar el requerimiento de área para cada
Maquina Ss Sg Se St
Lavadero 0.60 0.60 0.83 2.03
2.03
59
Figura 12. Guerchet en la Actividad de Lavado y Desinfectado
Maquina Ss Sg Se St
Mesa y molino 0.18 0.18 0.21 0.56
0.56
Maquina Ss Sg Se St
Olla de Maceración 0.28 0.28 0.41 0.97
Olla de Cocción y Cocina 0.59 0.59 0.87 2.05
Balón de gas 0.07 0.13 0.15 0.34
3.36
Maquina Ss Sg Se St
Tanque 1 0.19 0.19 0.21 0.59
Tanque 2 0.15 0.15 0.17 0.47
1.06
60
Superficie estatica Hombre (Se) 0.5 m2
Maquina Ss Sg Se St
Recipiente 1 y mesa 0.09 0.09 0.12 0.30
Recipiente 2 0.05 0.05 0.07 0.33
Mesa y enchapadora 0.16 0.16 0.21 0.53
1.16
Maquina Ss Sg Se St
Estante 0.30 0.30 0.28 0.88
0.88
Luego de haberse aplicado el Método de Guerchet para cada actividad del proceso de
Tabla 12
Área Total Requerida por Actividad
Nota. Los resultados que se muestran en la tabla 12 fueron obtenidos después de la aplicación del método
Guerchet.
Tal y como se aprecia en la tabla, el área total requerida para llevar a cabo el proceso de
elaboración de la cerveza artesanal es 9.05 m 2, teniendo en cuenta que el área inicial fue 14.03
m2.
Finalmente, para concluir con el último filtro de la propuesta de mejora del layout se empleará la
Técnica de las Relaciones Entre Actividades, con el propósito optimizar distancias entre las áreas
La tabla de relación de actividades como menciona la autora Bertha Díaz (2007) nos brindará
información acerca de las actividades que requieran cercanía o proximidad por cada actividad
que se esté realizando. La tabla de relación de actividades está compuesta de dos componentes:
62
Tabla 13
Tabla relacional
A Absolutamente necesario
E Especialmente necesario
I Importante
O Normal
U Sin importancia
X No recomendable
En conclusión, se obtienen:
Nos permitirá visualizar la secuencia de todas las actividades en base a su valor de proximidad.
64
Figura 20. Diagrama Relacional de Espacios
En este paso se unen todas las áreas del proceso para tener un mejor panorama del área total.
65
Figura 21. Disposición Ideal
Después de haber realizado la unión de las áreas y ya teniendo la disposición ideal terminada, se
realiza la disposición práctica. En este último paso se elabora el plano del área total.
66
0,06 0,83
1,31
1,1 1,1 1,5
0,23
0,62
2,62
1,5
3,4
1,25
2,6
1,19
1,56 0,83
0,93
4
Finalmente, después de haber aplicado los 5 pasos de la Técnica de las Relaciones Entre
67
CAPITULO IV. RESULTADOS
El primer resultado de la propuesta de mejora del proceso, es la optimización del área que se
emplea para el uso del proceso productivo. El área inicial es de 14.03 m 2, mientras que el área
propuesta es de 9.05 m2. Esto quiere decir que el área optimizada es 4.98 m2. A continuación, se
muestra la nueva disposición incluyendo los elementos (equipos) que se emplean durante el
proceso productivo.
Leyenda:
1. Lavado y desinfectado
2. Molienda de granos
3. Maceración y cocción
4. Enfriamiento, fermentación y maduración
5. Carbonatación y embotellamiento
6. Almacenaje
a. Lavadero
b. Molino
c. Olla de maceración
d. Olla de cocción
e. Cocina
f. Balón de gas
g. Tanques
h. Recipientes de carbonatación
i. Enchapadora
j. Estante
68
Con nueva disposición de planta se realiza un DAP en el cual se podrán apreciar la mejora con
1. Retirar insumos y
0.10
materiales
2. Traslado 0.025 4.22
3. Lavado y
0.98
desinfectado
4. Traslado 0.01 3.26
7. Maceración 1.6
9. Cocción 0.75
69
18. Embotellado 2.4
Luego de haber concluido con el diagrama de análisis del proceso propuesto podemos realizar el
operario interviene.
entre la actual (8.33 L/HH) y la propuesta (10.16 L/HH), donde podemos observar un incremento
de 1.83 L/HH. Esto quiere decir, que se logra aumentar la productividad en un 21.97%.
70
CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos, aprobamos la hipótesis general que establece que se daría un
metodología 5’S.
Los resultados obtenidos en la presente investigación mantienen relación con lo que sostiene
Noel Córdova en su tesis para mejorar el flujo de producción de fanales en una PYME que
elabora y comercializa productos hechos con parafina donde obtuvo un 38% de aumento de
producción. Ello concuerda con los resultados hallados en la investigación. Sin embargo, Noel
Córdova también aplica métodos para cada área de producción, de esta manera realiza la
producción.
En lo que respecta a mediante la propuesta de un nuevo diseño y la aplicación del Seiri y Seiton
de planta se logrará mejorar el Layout del taller de la empresa Cervecería El Libertador en este
estudio se logra mejorar el Layout del taller con una nueva propuesta de distribución de planta.
Sin embargo, María Torres Acuña en su tesis no solo realiza una nueva propuesta de distribución
de planta; sino que realiza toda una reingeniería donde aplica FODA, una herramienta que
de nuestro trabajo de investigación es cuantitativo; sin embargo, coincidimos en que una nueva
71
evidencia en los resultados que es el aumento de la productividad reflejado en el tiempo ciclo.
Mientras que, Isabel Bendezú Godoy en su tesis donde se propone mejorar la productividad en
distribución de planta, equipos que no mantienen los criterios técnicos de distribución. Una
deficiencia de estudio de tiempos, largos caminos de recorrido del material y no cuenta con la
renovación de stocks; para los problemas mencionados esta autora combinó la implementación
de 5’S con un nuevo diseño de planta y estudios de tiempos de cada proceso, de esta manera
Por otro lado, al realizar la aplicación de Seiso, Seiketsu y Shitsuke, se obtiene un orden y
presente trabajo es una propuesta de mejora. Pero podemos tomar como referencia que Freddy
Ramirez Flores en su tesis “ Implementación de las 5’S” realizó la mejora de los espacios
despejando las áreas de acceso a los equipos, obteniendo como resultado la disminución de
costos innecesarios para la compra de materiales. Por lo tanto, partiendo de esta premisa se
puede corroborar que si se realiza la implementación de las 5’S en la empresa se obtendría una
mejora significativa a corto plazo. También se puede afirmar que Freddy Ramirez aplicó 5’S
para generar una secuencia o guía de actividades hechas con claridad de objetivos. Además,
también elaboraron su diagnóstico elaborado por una encuesta, en lo cual compartimos que la
72
CAPITULO VI. CONCLUSIONES
- Con la propuesta aplicación de las 5’s, es decir, la aplicación del Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketzu y Shitsuke se logrará controlar, disminuir y/o eliminar los inconvenientes que
mejorando en el tiempo.
- Para llevar a cabo la propuesta de aplicación del Seiton, nos apoyamos en la aplicación de
por hora de 8.33 L/HH a 10.16 L/HH. Esto se debe a un mejor aprovechamiento de los
- Con la nueva propuesta de disposición de planta se logra optimizar 4.98 m 2 del área total
relaciones de actividades.
73
CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES
mayor información posible y certera del proceso, a fin de tener un mapeo exacto de este.
Para ello, podemos utilizar diversas herramientas, algunas para la toma de datos y otras
- Cuando la propuesta tendrá impacto en el tiempo del proceso productivo, es mejor aplicar
la técnica toma de tiempo, a fin de tener tiempo más exactos del proceso o de cada
- Cuando se trate de una aplicación de las 5’s como la que se plantea en el presente trabajo
74
BIBLIOGRAFÍA
76
ANEXO 1
77
78
79
80
ANEXO 2
- Matriz de consistencia.
- Matriz operacional
- Cuestionario
81
PEGUNTA DE
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA
INVESTIGACIÓN
Problema general Pregunta general Objetivo general Hipótesis general
82
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS
La metodología de las 5S como menciona Salazar
(2016) fue creado por Toyota en los años 60. La
Seiri
metodología une un grupo de actividades que
- Manuales
serán desarrolladas con el propósito de crear y Seiton - Tasa de
- Procedimientos
mejorar la situación de trabajo, permitiendo que se
5’s Seiso cumplimiento.
ejecuten de manera organizada, ordenada y limpia. - Formatos
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
Seiketsu 𝑇𝐶 =
Estos aspectos fueron creados con el fin de ajustar 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
- Registros
los hábitos de integración social y Shitsuke
comportamiento, consiguiéndose un medio de
trabajo eficiente y productivo.
83
maneja o se quiera implementar en el proceso - Tiempo
productivo.
efectivo del
proceso
84
85
86
87
88
89
90