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FACULTAD DE

INGENIERÍA
Carrera de Ingeniería Industrial

“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS DEL ÁREA


DE OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA
EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

Tesis para optar el título profesional de:

Ingeniero Industrial
Autor:
Bach. Sol Cristal García Rabanal
Bach. Diana Alexandra López Manya

Asesor:
MBA. Ing. Mylena Karen Vílchez Torres

Cajamarca - Perú

2019
Garcia. S; López. D. Pág. 1
“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

DEDICATORIA

Dedico esta tesis Dios, por ser el quien me guía


e ilumina cada momento, a mi madre quién fue
la persona que más se esforzó por darme
siempre lo mejor y a mi hermana quién es
para mí un ejemplo e inspiración en todo lo que
hago espero que algún día estén tan orgullosas
de mí como yo lo estoy de ustedes.
Sol García Rabanal.

La presente tesis se la dedico con todo mi amor


y cariño a Dios, por darme la vida para llegar a
concluir mi carrera profesional. A mis amados
padres Eloina y Rolando por su sacrificio y
esfuerzo, por creer en mí, por ayudarme a
cumplir mis metas profesionales y porque
siempre están ahí para brindarme sus mejores
consejos, comprensión y amor.
Diana Alexandra López Manya.

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AGRADECIMIENTO

Quisiera agradecer primero a Dios por bendecirme


tanto.
A mis padres por darme la oportunidad de estudiar
y crecer profesionalmente, por apoyarme en todo
momento, comprenderme y a mi hermana por ser un
ejemplo para mí, por estar siempre a mi lado.

A todos los profesores de la Universidad Privada del


Norte que a lo largo de estos 5 años han ido
compartiendo sus conocimientos ya que todos han
aportado con un granito de arena en mi formación.

Agradecer la Ing. Karen Vílchez Torres por su


esfuerzo, dedicación y paciencia, quien, con sus
conocimientos, su experiencia y su motivación ha
logrado que pueda concluir esta etapa con éxito. A
todos muchas gracias y que Dios los bendiga.

Sol García Rabanal.

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AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme dado una vida


maravillosa para disfrutar y compartir con mis seres
queridos.

A mis padres porque me formaron y motivaron con


ejemplo y amor para continuar con este reto, por su
apoyo incondicional que me dio el aliento y la fuerza
de concluir mi carrera.

A la Ing. Karen Vílchez Torres por brindarnos sus


conocimientos y motivarnos día a día a la superación y
al éxito profesional.

A todos los docentes que a lo largo de la carrera fueron


fuente de apoyo en conocimiento y habilidades.
Gracias a todos.

Diana Alexandra López Manya.

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TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 2

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. 3

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 7

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... 8

ÍNDICE DE ECUACIONES ................................................................................................ 10

RESUMEN ........................................................................................................................... 11

ABSTRACT .......................................................................................................................... 12

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 13

1.1 Realidad Problemática .................................................................................................. 13

1.2 Formulación del Problema ............................................................................................ 14

1.3 Objetivos ........................................................................................................................ 15

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................................ 15

1.3.2 Objetivos Específicos.................................................................................................. 15

1.4 Hipótesis ........................................................................................................................ 15

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ........................................................................................ 16

2.1 Tipo de Investigación .................................................................................................... 16

2.2 Materiales Instrumentos y métodos ............................................................................... 16

2.1 Procedimiento................................................................................................................ 35

CAPÍTULO III. RESULTADOS ........................................................................................... 37

3.1 Análisis del comportamiento de la productividad ......................................................... 37

Garcia. S; López. D. Pág. 5


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3.1.1 Eficiencia Económica ................................................................................................. 37

3.1.2 Eficiencia Física ......................................................................................................... 38

3.1.3 Productividad mano de obra ...................................................................................... 39

3.1.4 Productividad de Materia Prima................................................................................ 39

3.1.5 Tiempo de ciclo ........................................................................................................... 40

3.1.6 Actividades Productivas e improductivas................................................................... 41

3.2 Diagnóstico del estado actual del área de operaciones y propuestas de mejora. ........ 44

3.2.1 Diagrama de Recorrido: ............................................................................................ 58

3.2.2 Estudio de Tiempos..................................................................................................... 63

3.2.3 Diagrama Hombre-Máquina ...................................................................................... 69

3.2.5 Mantenimiento Preventivo .......................................................................................... 78

3.2.6 Propuesta de mejora con Metodología de las 5 S. ..................................................... 88

3.3 Analizar técnica y económicamente la relación entre las mejoras y la productividad.


........................................................................................................................................... 105

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ........................................................... 114

RFERENCIAS .................................................................................................................... 119

Process Quality Associates Inc. . (2006). .......................................................................... 119

ANEXOS: ........................................................................................................................... 121

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Detalle de técnicas e instrumentos para el procesamiento de información. ........ 17

Tabla 2: Criterios de clasificación - Auditoría ................................................................... 34

Tabla 3: Operacionalización de Variables ......................................................................... 36

Tabla 4: Eficiencia económica ............................................................................................ 38

Tabla 5: Ingreso aproximado Mensual ............................................................................... 38

Tabla 6: Propósito de la operación - Bases y Cuerpos de Desagüe ................................... 48

Tabla 7: Propósito de la Operación - Marcos de Desagüe. ............................................... 49

Tabla 8: Propósito de la operación - Tapas de Desagüe .................................................... 50

Tabla 9: Distancia Actual ................................................................................................... 62

Tabla 10: Cálculo número de observaciones ...................................................................... 63

Tabla 11: Factor de valoración del Operario ..................................................................... 64

Tabla 12: Estudio de Tiempo del proceso de cortado. ....................................................... 66

Tabla 13: Estudio de tiempos del proceso de soldado. ....................................................... 66

Tabla 14: Estudio de tiempo del proceso de Mezclado ....................................................... 67

Tabla 15: Estudio de tiempo del proceso de Moldeado. ..................................................... 67

Tabla 16: Estudio de Tiempo del proceso de Pulido .......................................................... 68

Tabla 17: Estudio de tiempo del proceso de Estampado. ................................................... 68

Tabla 18: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina Mezclado ....................................... 71

Tabla 19: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina Moldeado ...................................... 72

Tabla 20: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina ....................................................... 75

Tabla 21: Eficiencia económica - Mejora ........................................................................... 75

Tabla 22: Mantenimiento preventivo general ..................................................................... 80

Tabla 23: Resultados de la auditoria actual ..................................................................... 100

Tabla 24: Resultados de la auditoria con 5 S ................................................................... 104

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Tabla 25: Costo total de equipos....................................................................................... 105

Tabla 26: Costo de mantenimiento, personal y herramientas .......................................... 105

Tabla 27: Costo de materiales por mantenimiento de Equipos ........................................ 106

Tabla 28: Costo de implementación de mejora ................................................................. 106

Tabla 29: Flujo de Inversión ............................................................................................. 108

Tabla 30: Indicadores de Mejora ...................................................................................... 109

Tabla 31: Flujo de Caja Neto proyectado ......................................................................... 109

Tabla 32: Indicadores de mejora - Optimista ................................................................... 110

Tabla 33: Indicadores de Mejora-Pesimista ..................................................................... 112

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Actividades productivas ...................................................................................... 21

Figura 2: Actividades Improductivas .................................................................................. 21

Figura 3: Matriz Producto - Proceso .................................................................................. 22

Figura 4: Los Nueve enfoques de Niebel ............................................................................ 24

Figura 5: Factores a evaluar-valoración del operario ....................................................... 29

Figura 6: Relación entre Calidad, producción y mantenimiento ........................................ 32

Figura 7: Procedimiento de trabajo.................................................................................... 35

Figura 8: Diagrama analítico del proceso de las Cajas ..................................................... 41

Figura 9: Diagrama analítico del proceso de Marcos........................................................ 42

Figura 10: Diagrama Analítico del proceso de Tapas........................................................ 43

Figura 11: Modelo del Kit de desagüe ................................................................................ 45

Figura 12: Matriz Producto - Proceso Empresa Fadeco San Martín E.I.R.L .................... 46

Figura 13: Enfoque-Propósito de la operación .................................................................. 46

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Figura 14: Diagrama de ensamble - Kit de desagüe .......................................................... 47

Figura 15: Enfoque- Diseño de las piezas, Distribución de planta. ................................... 51

Figura 16: Manual de procedimiento - Elaboración del Kit de Desagüe .......................... 52

Figura 17: Manual - Área de Cortado ................................................................................ 53

Figura 18: Manual - Área de Soldado ................................................................................ 54

Figura 19: Manual - Área de Mezclado .............................................................................. 55

Figura 20: Manual - Área de Moldeado ............................................................................. 56

Figura 21: Manual - Área de Pulido ................................................................................... 57

Figura 22: Manual - Área de Estampado ........................................................................... 57

Figura 23: Diagrama de Recorrido .................................................................................... 59

Figura 24: Mejora- Diagrama de Recorrido ...................................................................... 60

Figura 25: Escalera empresa Fadeco San Martín E.I.R.L ................................................. 62

Figura 26: Enfoque-Preparación y Herramientas .............................................................. 63

Figura 27: Estudio de tiempos ............................................................................................ 65

Figura 28: Diagrama Hombre-Máquina: Mezclado .......................................................... 70

Figura 29: Diagrama Hombre-Máquina: Moldeado de Bases y Cuerpos ......................... 72

Figura 30: Diagrama Hombre Máquina del área de producción de las bases y cuerpos. . 74

Figura 31: Quinto enfoque de Niebel - Secuencia y proceso de Fabricación .................... 78

Figura 32: Modelo de éxito del proceso de gestión de mantenimiento .............................. 79

Figura 33: Procedimiento de Mantenimiento Preventivo ................................................... 83

Figura 34: Lista de verificación - Máquina Soldadora ...................................................... 85

Figura 35: Lista de Verificación - Máquina Soldadora ...................................................... 86

Figura 36: Cronograma anual de mantenimiento preventivo ............................................ 87

Figura 37: Enfoque-Diseño del trabajo .............................................................................. 88

Figura 38: Evidencia de la falta de orden, clasificación y limpieza. .................................. 89

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Figura 39: Evidencia de la falta de orden y limpieza en almacén ...................................... 89

Figura 40: Evidencia de la falta de orden, clasificación y limpieza en el área de soldado.

............................................................................................................................................. 90

Figura 41: Formato de reporte de asistencia ..................................................................... 91

Figura 42: Cuestionario para descarte ............................................................................... 92

Figura 43: Formato de Criterios de Evaluación – 5 S........................................................ 96

Figura 44: Formato de Reunión.......................................................................................... 97

Figura 45: Formato de Criterios de Evaluación – 5 S........................................................ 99

Figura 46: Comparativo actual vs Meta ........................................................................... 100

Figura 47: Evidencia de la mejora en el área de Soldado ................................................ 101

Figura 48: Evidencia de la mejora en el área de Secado ................................................. 101

Figura 49: Evidencia de la mejora en el Almacén ............................................................ 102

Figura 50: Auditoria con Implementación de las 5s ......................................................... 103

ÍNDICE DE ECUACIONES

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (1) .......................................................................................................... 18

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ( 2) ............................................................................................... 19

𝐸𝑓iciencia Física (3) ........................................................................................................... 19

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 (4) ................................................................................. 19

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 (5) ................................................................................. 20

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 (6) ........................................................................................................... 20

Ac𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠(7) 21

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 ( 8) .................................................................................... 21

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (9) ......................................................................................... 27

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 (10) .................................................................................... 32

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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de procesos entre la mejora

del área de operaciones y la productividad en la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L. Se estudió el

proceso de elaboración de Kits de desagüe en dicha empresa con la finalidad de analizar la situación

actual de trabajo de esta empresa y presentar propuestas de mejora en los procesos realizados por la

misma para que pueda aumentar su productividad y satisfacer las necesidades que tengan sus clientes

actuales y potenciales.

Primero se analizó el comportamiento de la productividad actual de acuerdo a la información

brindada por la empresa utilizando de indicadores de productividad como: Eficiencia económica,

eficiencia física; productividad de mano de obra, productividad de materia prima, tiempo de ciclo,

% de actividades productivas e improductivas; luego se realizó el diagnóstico del estado actual del

área de operaciones a través de la matriz producto proceso en donde se halló que el tipo de línea de

producción de la empresa es continuo. A partir de ello se identificaron los cuellos de botella en base

a los 9 enfoques de Niebel, de los cuales sólo se tomaron los que tienen relación en mejorar la

productividad: Propósito de la Operación, Diseño de Piezas, Distribución de planta, Preparación de

Herramientas, Secuencia y Proceso de fabricación, Diseño del trabajo; de esta manera, se tuvo

diversas herramientas que fueron útiles para poder hallar las propuestas de mejora en la organización

las cuales son: Diagrama analítico de Operaciones, Manual de procedimientos, diagrama de

recorrido, estudio de tiempos, diagrama hombre máquina, Mantenimiento preventivo total y las 5 S.

Finalmente se realizó la proyección teórica de la aplicación de la propuesta en los costos de

adquisición, llegando a la conclusión de que la investigación sería viable.

Palabras claves: Estudio de Tiempos, 5 S, plan, productividad, producción.

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ABSTRACT

The objective of this research was to determine the influence of processes between the

improvement of the area of operations and productivity in the Fadeco San Martín E.I.R.L.

The process of drainage kits in said company was studied in order to analyze the current

work situation of this company and present proposals for improvement in the processes

carried out by the company so that it can increase its productivity and cover the potencial

and current customer needs

First, the behavior of current productivity was analyzed according to the information

provided by the company using productivity indicators such as: Economic efficiency,

physical efficiency; labor productivity, raw material productivity, cycle time, % of

productive and unproductive activities; Then the diagnosis of the current state of the area of

operations was made through the product process matrix where it was found that the type of

production line of the company is continuous. From this, the bottlenecks were identified

based on Niebel's 9 approaches, of which only those related to improving productivity were

taken: Operation Purpose, Parts Design, Plant Distribution, Tool Preparation , Sequence and

Manufacturing Process, Work Design; In this way, there were several tools that were useful

to be able to find the proposals for improvement in the organization which are: Operations

Analytical Diagram, Procedures Manual, Travel Diagram, Time Study, Machine Man

Diagram, Total Preventive Maintenance and the 5 S.

Finally, the theoretical projection of the application of the proposal in the acquisition costs

was carried out, concluding that the research would be viable.

Keywords: Study of Times, 5 S, plan, productivity, production.

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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Problemática

Según Pagés (2010) indica que la baja productividad suele ser el resultado no intencionado

de una gran cantidad de fallas del mercado y del Estado que distorsionan los incentivos para

innovar, impiden la expansión de las compañías eficientes y promueven la supervivencia y

el crecimiento de empresas ineficientes. Estas fallas del mercado y del Estado son más

pronunciadas en las economías de bajos ingresos y América Latina no es la excepción y

constituyen un factor importante que explica sus niveles relativamente bajos de

productividad. Así mismo, considera que la baja productividad no es universal, sino que se

presenta en algunas empresas, especialmente en las más pequeñas.

Por otro lado, en el Perú y el mundo se puede percibir la tendencia del sector construcción a

la utilización, cada vez mayor, de los artículos prefabricados de concreto debido a los

beneficios económicos y de operatividad que estos generan (Cavero (Burga, 2011). Para

empresas como las de construcción el concreto es uno de los materiales de más uso, puede

ser preparado al momento, ya sea por los mismos ingenieros de obra o en una planta de

premezclado, debiendo en ambos casos conocer las cantidades de material a mezclar para

obtener el concreto apropiado; y, en segundo lugar, el concreto debe cumplir con los

requisitos en dos estados, el fresco y el endurecido, en el primero básicamente de

consistencia y cohesión, y en el segundo de resistencia y durabilidad. (Martinez, 2014)

El estudio de la productividad ha sido pieza clave para varias empresas e industrias, siendo

cada vez más estrictos con esta, ya que “la única posibilidad para que una empresa o negocio

crezca y aumente su rentabilidad es aumentar la productividad (Niebel, 2004).

La productividad es una medición básica del desempeño de las economías, industrias,

empresas y procesos. Su cálculo resulta del valor de los productos (bienes y servicios),

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dividido entre los valores de los recursos (salarios, costo de equipo y similares) que se han

usado como insumos (Krajewski & Ritzman, 2008). El desafío consiste en aumentar el valor

de la producción en relación con el costo de los insumos. Si los procesos pueden generar

más productos de mejor calidad con la misma cantidad de insumos, la productividad se

incrementa; si pueden mantener el mismo nivel de producción y reducir el uso de recursos,

la productividad también se incrementa. Se podría mencionar que elevar la productividad

significa encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la mano de obra, el capital

físico y el capital humano que existen en una empresa.

La empresa Fadeco San Martín es una empresa Cajamarquina dedicada a la elaboración de

productos prefabricados de concreto para saneamiento. Dicha empresa no cuenta con

indicadores que le permita valorar el desempeño de sus procesos, tomando en cuenta que su

área de trabajo no lleva el orden y la limpieza adecuada para poder realizar con efectividad

sus labores, lo cual conlleva a tener un proceso deficiente.

En esta investigación se busca desarrollar mejoras en el proceso tomando como base de

análisis los nueve enfoques de Niebel. Estos enfoques permiten la simplificación de procesos

operativos y manejo de materiales, y ha demostrado ser eficaz para analizar los elementos

de procesos productivos y no productivos así poder incrementar la productividad por unidad

de tiempo reduciendo los costos unitarios con el fin de conservar o mejorar la calidad.

(Niebel, 2014)

1.2 Formulación del Problema

¿En qué medida la mejora de procesos del área de operaciones influye en la

productividad de la empresa FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L.?

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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar la influencia de la mejora de procesos del área de operaciones en la

productividad de la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Analizar el comportamiento de la productividad de un periodo histórico de

seis meses.

• Realizar el diagnóstico del área de operaciones usando la matriz producto-

proceso y los 9 enfoques de Niebel, proponiendo mejoras de acuerdo con el

diagnóstico realizado.

• Analizar técnica y económicamente la relación entre las mejoras y la

productividad

1.4 Hipótesis

La propuesta de mejora en los procesos incrementará los niveles de productividad en

el área de operaciones de la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L.

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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1 Tipo de Investigación

Según su propósito: Aplicada, ya que se encuentran estrategias y se utilizarán

métodos y técnicas para un objetivo concreto, la medición de las variables dependiente

e independiente.

Según su profundidad: Explicativa, ya que se evalúan las variables.

Según la naturaleza de datos: Cuantitativa, ya que se basa en el análisis y medición

de indicadores emitiendo valores cuantitativos.

Según su manipulación de variable: No experimental, ya que se basa en la

información, solo se evaluarán los problemas encontrados y se propondrá una solución

para los mismos.

2.2 Materiales Instrumentos y métodos

2.2.1 Materiales:

En el presente estudio se utilizaron hojas de apuntes, lapiceros, cronómetro, cámara

fotográfica y laptop.

2.2.2 Instrumentos:

En esta investigación se utilizó métodos, técnicas, fuentes e instrumentos que

permitieron desarrollar adecuadamente la recolección de datos siendo estos detallados

a continuación:

• Observación:

La observación es una técnica que utilizamos habitualmente en nuestra vida cotidiana

para adquirir conocimientos, en este caso contemplar todo lo que se encuentra en el

área de operaciones y como se realizan las funciones y actividades enfocado a los

Garcia. S; López. D. Pág. 16


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tiempos, como instrumento de investigación consiste en “ver” y “oír” los hechos y

fenómenos que queremos estudiar.

• Entrevista:

La real academia de la lengua española define a la entrevista como “mantener una

conversación con una o varias personas para un fin determinado”. De acuerdo con esto

la entrevista es una conversación para obtener información de un determinado tema,

estás se dieron de forma oral y personalizada sobre la situación de la empresa.

• Cuestionario y Encuesta:

Los cuestionarios al igual que las encuestas son documentos formados por unos

conjuntos de preguntas redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas, con

el fin de obtener información de acuerdo a una determinada planificación, en este caso

para un mejor análisis de la situación actual de la empresa Fadeco.

Tabla 1: Detalle de técnicas e instrumentos para el procesamiento de información.

TÉCNICA JUSTIFICACIÓN INSTRUMENTOS APLICADO


EN:

Observación Permitió identificar las Guía de El área de


de campo actividades, las áreas de observación. producción de
trabajo y la participación la empresa
de cada trabajador en los Fadeco San
procesos de la producción Martín E.I.R.L.
de la empresa.
Entrevista Permitió determinar e Guía de Encargado del
identificar la gestión de la entrevista. área de
empresa y el problema producción.
que impide el aumento de
la productividad.

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Análisis de Permitió analizar la Computadora Historial de la


documentos información requerida y Microsoft Excel producción de
obtener una base de la empresa
tiempos en los procesos. Fadeco San
Martin E.I.R.L.

2.2.3 Métodos:

1. Metodología para analizar el comportamiento de la productividad.

La Productividad es una de las variables de desempeño de procesos, la cual

relaciona la producción y los recursos empleados, como se aprecia en la ecuación

1:

𝑃
𝑝= (1)
𝑄

(Baca, 2013)

Donde:

p = Productividad

P= Producción

Q= Insumos y recursos empleados

Esta va de la mano con la eficacia y eficiencia (Torres, Octubre 2012) por tanto,

también se consideró utilizar indicadores de productividad tales como:

• Eficiencia Económica: La eficiencia económica se obtiene mediante la división

del total de los ingresos generados sobre las ventas realizadas entre el total de

costos que es la inversión mensual (Vega, 2015), ver ecuación 2:

Garcia. S; López. D. Pág. 18


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La eficiencia económica será positiva si es superior a 1 y negativa si se sitúa

por debajo de 1. (Oliveras, 2018).

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
𝐸𝑒 = ( 2)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)

• Eficiencia física: La eficiencia física se obtiene mediante la división de la

materia prima utilizada sobre la materia prima requerida (Elsie Vega, 2015), ver

ecuación 3:

𝑀𝑃 (𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)
𝐸𝑓 = (3)
𝑀𝑃(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

El cálculo de la eficiencia económica y física aportan en la medición parcial de

los resultados para incrementar la productividad (Elsie Vega, 2015). En primera

estancia la eficiencia tiene que ser eficaz, logrando los resultados propuestos

utilizando los mínimos recursos que se empleen de una manera productiva (ver

ecuación 2 y 3).

Productividad Mano de Obra:

La participación y comunicación directa con el personal operativo influye en el

mejoramiento de la productividad, por lo que son los trabajadores los actores

principales del diseño y protagonistas de todo el proceso. Aplicando estos

estándares, es posible medir la productividad o la eficiencia de cada trabajador

(Gonzales Fernandez, 2015), tal como se muestra en la ecuación 4:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
P(Mo) = 𝑁° 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (4)

Garcia. S; López. D. Pág. 19


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Productividad de Materia Prima:


En la productividad también implica el costo de la materia prima que representa

un porcentaje considerable del costo total del producto (ver ecuación 5), influye

el material que se compra, cuando sale a venta y con eso ver la merma o cuanto

material se desperdicia ( (Indicadores de productividad, 2018).

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
P (mp)=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑝 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (5)

Tiempo de Ciclo:

Será el tiempo en el que un proceso se ejecuta, el tiempo queda definido en

función de una serie de parámetros y de él dependerá diferentes aspectos

relacionados con la productividad aportando valor al producto. A través del

tiempo de ciclo se pudo identificar los cuellos de botella, analizar los resultados

y proponer mejoras, ver ecuación 6.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝐶= (6)
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Actividades productivas e Improductivas:

Para el análisis de actividades productivas e improductivas se tomó en cuenta los

diagramas analíticos siendo estos parámetros que influyen en la productividad

del trabajo, se pudo calcular actividades productivas e improductivas.

El diagrama analítico de procesos nos permitió una descripción visual más

detallada de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación

secuencial entre ellas, facilitando una mejor comprensión de la información y

los materiales. A diferencia del diagrama de proceso de operación el cual mostró

todas las actividades, tiempo y distancias recorridas para el análisis respectivo,

estimulando el pensamiento analítico al momento de estudiar cada proceso,

Garcia. S; López. D. Pág. 20


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haciendo más factible generar alternativas útiles de solución, facilitando la

aplicación de herramientas u opciones de mejora de las variables de tiempo y

costes, por lo tanto mejorar la eficacia y eficiencia seguidamente ayudó a

establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el

proceso mediante fórmulas para calcular el porcentaje de actividades

productivas e improductivas: (Ecuación 07 y 08).

Clasificación de Actividades:

Figura 1: Actividades productivas

Figura 2: Actividades Improductivas

∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑣.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)
% Actv. Productivas = x 100 (7)
∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑣)

∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑣.𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)
% Actv. Improductivas = x 100 ( 8)
∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑣)

2. Metodología para realizar el diagnóstico del estado actual del área de

operaciones.

Fase 1: Identificación del tipo de proceso mediante la Matriz Hayes-

Wheelwright.

Inicialmente se procedió a determinar el tipo de proceso productivo según Hayes

y Wheelwright (1984) quienes desarrollaron una matriz en la que se establece la

correlación entre el tipo de producto y el tipo de proceso productivo a emplear,

Garcia. S; López. D. Pág. 21


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así como su relación con el grado de flexibilidad y el nivel del coste unitario para

cada uno de los productos de la empresa, esta matriz (Figura 3) permite

identificar el tipo de proceso que puede ser:

• Taller: Donde los procesos que se elaboran son adaptables para cada caso

en particular y es casi nula la automatización.

• Fabricación por Lotes: Dentro del proceso se genera un aumento de

semejanza y repetitividad. Hay un poco de automatización.

• Línea de ensamblaje: El volumen de producción es grande y se

encuentra más automatizado.

• Producción Continua: Se alcanza un producto estándar y de manera

continua, con un proceso repetitivo y automático con un gran volumen de

producción.

En este sentido el primer paso para analizar un proceso es entender el tipo al

que corresponde para entender los problemas comunes al tipo de proceso:

Figura 3: Matriz Producto - Proceso

Garcia. S; López. D. Pág. 22


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Fase 2: Diagnóstico de problemas en base a los nueve enfoques de Niebel

El diagnóstico se realizó siguiendo los 9 enfoques que tienen por finalidad

identificar problemas que afectan la productividad, siendo este un indicador de

eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de

producción obtenida; en los procesos de elaboración de marcos, cajas, bases y

tapas del kit de desagüe, la productividad se evaluó a través de la capacidad de la

empresa para aprovechar los recursos. Los nueve enfoques han demostrado ser

efectivos en la planificación de nuevos centros de trabajo como en el

mejoramiento de los ya existentes y se puede aplicar en cualquier lugar donde se

necesite mejorar un proceso de producción y ayudar a desarrollar mejores

métodos y condiciones de trabajo.

Según Niebel se podrían formular algunas preguntas o puntos importantes de

cada enfoque que se muestran en la figura 4, los cuales fueron utilizados para

ayudar a identificar los problemas de los procesos en el área de operaciones y

por lo tanto a elegir métodos que permitan mejorar la productividad.

Garcia. S; López. D. Pág. 23


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1. PROPÓSITO DE LA ¿Por qué es necesaria esta operación? Identificar


OPERACIÓN. operaciones innecesarias o ¿Puede un preoveedor
realizar eta operación de manera más económica?

2. DISEÑO DE LAS ¿Cómo mejorar el diseño? ¿Qué impide o qué provoca


PIEZAS. la defectuosidad del dieseño? Simplificar operaciones y
v distancias de recorrido.

3. TOLERANCIAS Y Calidad del producto, procedimiento de inspección,


ESPECIFICACIONES. verificación de cantidad, calidad, dimensiones y
funcionamiento, aplicación de medidas correctivas y
menor producto defectuoso.

4. MATERIALES POR Elección del material correcto: Ligero, menos costoso,


UTILIZAR. facil de procesar, recuperable, que se pueda estandarizar
y buscar el mejor proveedor en precio o disponibilidad.

5. SECUENCIA Y Modificación de las operaciones, mecanización de las


PROCESO DE operaciones manuales, utilización de recursos más
FABRICACIÓN. eficientes, operación eficiente de recursos mecánicos,
fabricación cercana a la forma final.

6. PREPARACIÓN Y Cantidad de la producción, acciones repetidas, mano de


HERRAMIENTAS obra, requisitos de entrega, capital requerido. Tiempo de
preparación, capacidad de la máquina y utilización de
herramientas eficientes.

7. MANEJO DE Reducción del tiempo invertido en recoger materiales,


MATERIALES. utilización de equipo mecánico, mejor uso de los
recursos existentes, manejo cuidadoso de materiales.

8. DISTRIBUCIÓN DE ¿Existe un tipo de distribución que tienda a ser ek


PLANTA. mejor?, desarrollar un sistema de producción que
permita la fabricación del número deseado de productos
con la calidad que se requiere y a bajo costo.

9. DISEÑO DEL Arreglo de las condiciones del lugar de trabajo, uso del
TRABAJO cuerpo humano, herramientas y equipo.

Figura 4: Los Nueve enfoques de Niebel

Garcia. S; López. D. Pág. 24


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De todos los 9 enfoques mostrados, se consideraron los que ayudaron a analizar y

mejorar la productividad:

• Propósito de la Operación: En donde se identificó las operaciones necesarias

y como herramienta se utilizó el diagrama de operaciones, para entender mejor

todo el proceso de Elaboración del kit de Desagüe.

Diagrama de operaciones: Según Niebel y Frievalds el diagrama de flujo de

operaciones o diagrama de proceso de la operación muestra la secuencia

cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se

usan en un proceso, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del

producto terminado. La gráfica describe la entrada de todos los componentes y

subensambles al ensamble principal. Así, el analista de métodos y las personas

en áreas relacionadas encuentran esta técnica útil para desarrollar nuevas

distribuciones y mejorar las existentes” (2009).

• Diseño de las Piezas: Se implementó un manual de procedimientos para

simplificar operaciones, también se realizó un diagrama de recorrido e identificó

recorridos innecesarios que pueden ser simplificados.

• Distribución de Planta: Se propuso mejorar la conexión entre las áreas para

optimizar distancias.

Ambos enfoques fueron enlazados por su relación en disminuir recorridos para

ello se utilizaron las siguientes herramientas:

Manual de Procedimientos: El manual de procedimientos es un componente del

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones,

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una

Garcia. S; López. D. Pág. 25


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organización. El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia

se constituye como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier

empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con

calidad y eficiencia.

Diagrama de Recorrido: Un diagrama de recorrido de actividades es una

representación de la distribución de las zonas y edificios, en la que se indica la

localización de todas las actividades registradas en el diagrama de procesos

(Niebel, 2009)”. Este diagrama complementa el diagrama de flujo de procesos

pues permite visualizar los transportes en el plano de las instalaciones, indicando

las posibles aéreas congestionadas, los avances y retrocesos del proceso, con

ellos facilita el desarrollo de una mejor distribución de planta.

• Preparación y Herramientas: Se elaboró un estudio de tiempos que influyó en

la mejora de productividad de la mano de obra a través de diagrama hombre

máquina.

Estudio de tiempos: Según Salazar (2012), el estudio de tiempos es una técnica

de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo

correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones

determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para

efectuar la tarea según la norma de ejecución preestablecida.

Según Niebel y Freivalds (2009), para realizar el correcto estudio de tiempos, la

persona encargada debe tener las herramientas necesarias para esta actividad. Es

de gran ayuda para ello tener las siguientes herramientas:

Cronómetro

Plantillas/formularios de estudio de tiempos

Tablero de observaciones

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Cálculo del tamaño de muestra: Según Montgomery (2009), el cálculo del

tamaño de muestra es una etapa previa al cronometraje de los procesos y es de

mucha importancia ya que así se podrá tener una seguridad estadística de que los

datos son relevantes para el estudio.

Los métodos más utilizados para determinar el número de observaciones son:

Método Estadístico

Método Tradicional

El método estadístico el cual se usó en la presente requiere que se efectúen cierto

número de observaciones preliminares (n'), para luego poder aplicar la siguiente

fórmula:

Nivel de confianza del 95,45%

Margen de error del ± 5%

2
40√𝑛′ ∑ 𝑏 −∑(𝑥)2
𝑛=( ∑𝑥
) (9)

Donde:

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones)

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

Σ = Suma de los valores

x = Valor de las observaciones.

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%

Valoración del ritmo de trabajo: La valoración es una de las etapas más críticas

dado que se determina a criterio de la persona encargada de esa actividad. Por lo

general se tiene como meta determinar tiempos estándares de ejecución y

establecer sistemas de remuneración por eficiencia de estos. Para Salazar

Garcia. S; López. D. Pág. 27


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(Estudio de tiempos) el criterio de la valoración se desarrolla comparando el

ritmo real del trabajador con cierta noción que se tenga sobre el ritmo de trabajo

estándar. Esto se logra mentalmente apreciando como se trabaja de manera

natural los trabajadores calificados cuando operando con el método establecido

de trabajo. Sin embargo, hay que hacer hincapié que no existe un método de

valoración universal.

El sistema de Westinghouse es la evaluación de cuatro factores de manera

cuantitativa y cualitativa de forma tal que se pueda obtener su clase, su categoría

y el porcentaje que corresponda para de esta manera realizar una suma algebraica

que permita obtener en números o porcentaje la evaluación del operario.

Este método de valoración considera cuatro factores: habilidad, esfuerzo,

condiciones y consistencia tal como se muestra en la figura 5.

La "habilidad" se define como el aprovechamiento al seguir un método dado, el

observador debe de evaluar y calificar la habilidad desplegada por el operario,

luego, esta clasificación de la habilidad se traduce a su equivalencia porcentual,

que va de 15% a -22%.

El "esfuerzo" se define como una demostración de la voluntad para trabajar con

eficiencia. El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la

habilidad y es normalmente controlada en un alto grado por el operario.

Las "condiciones" son aquellas circunstancias que afectan solo al operador y no

a la operación. Los elementos que pueden afectar las condiciones de trabajo

incluyen: temperatura, ventilación, monotonía, alumbrado, ruido, etc.

La consistencia es el grado de variación en los tiempos transcurridos, mínimos

y máximos, en relación con la media, juzgado con arreglo a la naturaleza de las

operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador.

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Figura 5: Factores a evaluar-valoración del operario

Los factores en la tabla se sumarán o restarán a la valoración estándar que es

considerada como 100%. Una vez obtenido las valoraciones por cada elemento

de trabajo, se procederá a calcular el tiempo normal de trabajo. Este tiempo se

halla multiplicando la valoración 24 por el tiempo observado. El tiempo normal

es el tiempo que una persona se demora en hacer la actividad de manera de tal

manera que no se cuente demoras o acciones rápidas sino un tiempo normalizado.

Tiempo Estándar: El cálculo del tiempo estándar estará basado en los cálculos

previos del tiempo normal y suplementos que se han hecho por cada toma de

tiempos. Se requiere de una gran capacidad de análisis de consistencia de los

datos tomados en las fases previas para poder tomar decisiones de los resultados

que se presenten.

Diagrama Hombre – Máquina: El diagrama de procesos hombre-máquina se

utiliza para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo a la vez, muestra

Garcia. S; López. D. Pág. 29


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la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de

operación de la máquina. Estos hechos pueden conducir a una utilización más

completa del tiempo del trabajador y de la máquina, así como a obtener un mejor

balance del ciclo de trabajo.

El diagrama de proceso hombre-máquina terminado muestra claramente el área

en la que ocurre el tiempo ocioso de máquina y el tiempo ocioso del trabajador.

Por lo general, estas áreas son un buen lugar para comenzar a llevar a cabo

mejoras. Sin embargo, el analista también debe comparar el costo de la máquina

ociosa con el del trabajador ocioso. Es sólo cuando se considera el costo total que

el analista puede recomendar con seguridad un método por encima de otro.

3. Metodología para diseñar e implementar mejoras en el área de operaciones

en función del diagnóstico realizado.

Fase 1: Mantenimiento preventivo - Enfoque: Secuencia y proceso de

fabricación.

El mantenimiento preventivo como su nombre lo dice, son las labores que se

realizan antes de que ocurra algún desperfecto en la maquinaria, evita las paradas

no programadas, las cuales se generan debido a que el personal está

acostumbrado a hacer trabajar las máquinas por largos períodos de tiempo sin

efectuar mantenimiento, este mantenimiento es una actividad programada de

inspecciones de funcionamiento, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,

lubricación, calibración, entre otras, que deben llevarse a cabo en forma

periódica en base a un plan establecido, y de esta manera mejorar la

disponibilidad y la fiabilidad de las operaciones en una planta de producción.

Cuando únicamente realizamos un mantenimiento correctivo, el término

"mantenimiento" es sinónimo de "reparación", no quiere decir que no pueda

Garcia. S; López. D. Pág. 30


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existir este tipo de intervenciones, de hecho, el fin de todo tipo de mantenimiento

es reparar o sustituir componentes dañados, con la finalidad de alargar la vida

útil de la máquina, y para ello son inevitables las intervenciones correctivas. El

mantenimiento tiene un enlace con la calidad de los productos, una máquina con

un buen mantenimiento produce menos desperdicio que una máquina con un

mantenimiento deficiente.

Un equipo con un buen mantenimiento aumenta la capacidad de producción y

representa una entrada secundaria a producción. Por lo tanto, el mantenimiento

afecta la producción al aumentar la capacidad de producción y controlar la

calidad y la cantidad de salida.

Dentro del mantenimiento preventivo se pueden diferenciar dos clases de

estrategias: La inspección a través del uso de los sentidos de una persona y, en

algunos casos, instrumentos de medida para determinar la condición de una

maquinaria y; el monitoreo de la condición, a través de la medición de algún

parámetro con la finalidad de descubrir señales de falla inminente, como por

ejemplo la vibración, la condición del aceite, emisiones acústicas, etc.

La figura 6 ilustra relaciones entre producción calidad y mantenimiento.

Garcia. S; López. D. Pág. 31


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Figura 6: Relación entre Calidad, producción y mantenimiento

Disponibilidad Total: Representa el porcentaje de tiempo durante el cual un

equipo se encuentra apto para su uso y operatividad. El cálculo de este indicador

toma en cuenta la sumatoria del tiempo por paradas planificadas, que

corresponden a los procesos rutinarios de mantenimiento, así como la sumatoria

del tiempo por paradas no planificadas, que corresponden a la ocurrencia de

imprevistos y fallas de los equipos.

La disponibilidad de una máquina, equipo, sistema o activo físico se encuentra

definida en gran medida por su MTBF o tiempo medio entre fallas, y también por

su MTTR o tiempo medio para reparación (Garrido, 2016) tal como se muestra en

la ecuación 10:

𝐻𝑇 − 𝐻𝑀
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: (10)
𝐻𝑇

Donde:

HT: Horas Totales

HM: Horas paradas por mantenimiento


Garcia. S; López. D. Pág. 32
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Fase 2: Metodología de las 5 S – Enfoque: Diseño del trabajo

Este método es considerado como uno de los principios básicos de la manufactura

esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar la posibilidad

de contar con diversificación de productos, calidad más elevada, menores costos,

entregas fiables, etc.

El nombre de las 5 S tiene su origen en cinco palabras japonesas que empiezan

con la letra “S”, Seiri: Organizar; Seiton: Ordenar; Seiso: Limpiar; Seiketsu:

Estandarizar, y Shitsuke: seguimiento. A continuación, se detallará cada una de

ellas:

1. Seiri (Organizar) significa remover de nuestras áreas de trabajo todo lo que no

necesitamos para realizar nuestras operaciones productivas.

2. Seiton (Ordenar) es ordenar los artículos, equipos y documentos que se

necesitan para facilitar su uso e identificar, de manera adecuada, para encontrarse

y, luego regresar a su función habitual.

3. Seiso (Limpiar) quiere decir mantener en buenas condiciones en el equipo de

trabajo y la conservación limpia del medio ambiente que lo rodea.

4. Seiketsu (Estandarizar) es definir una manera consistente de llevar a cabo las

actividades de selección, organización y limpieza.

5. Shitsuke (Seguimiento) es crear las condiciones que fomenten el compromiso

de los integrantes de la organización para formar un hábito con las actividades

relacionadas.

Para medir cuantitativamente los beneficios que se obtienen con la ejecución de

las 5 S se establecieron indicadores, con la finalidad de realizar comparaciones

entre el estado actual y el futuro del proceso. Previo al desarrollo de las 5 S se


Garcia. S; López. D. Pág. 33
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realizó un diagnóstico a todas las áreas de trabajo, donde se identificaron los

problemas del proceso. La planificación de las 5 S se realizó de manera

metodológica y detallada, describiendo las actividades a realizarse, las técnicas y

los materiales necesarios para su ejecución.

En la primera S se seleccionaron y clasificaron la materia prima existente en el

área de estudio. Continuando con la segunda S, donde se ordenó los materiales

antes clasificados. La tercera S constó en desarrollar la limpieza, inspeccionando

las de máquinas. Finalmente se aplicó la estandarización y disciplina de esta

metodología. Los resultados muestran una mejora significativa en los niveles de

productividad, gracias a la implementación de esta metodología.

Con el fin de que todos los trabajadores se mantengan en pie con esta metodología

se realizarán evaluaciones mensuales con un formato de auditoría como se aprecia

en la figura 37, esta cuenta con criterios de evaluación (ver tabla 2), para poder

verificar en que rango y estado se encuentra la implementación de esta

metodología.

Tabla 2: Criterios de clasificación - Auditoría

Criterios para la clasificación

Nivel 1 Inicial Se ejecuta esporádicamente, no existen procedimientos

Nivel 2 Gestionado El estándar 5 S se encuentra evolucionando

Nivel 3 Definido Se implementan estándares y se ejecutan planes de acción

Nivel 4 Predecible Se controla y se mide

Nivel 5 Optimizado Se busca la mejora continua, se plantean acciones correctivas

Fuente: Puell (2012)

Garcia. S; López. D. Pág. 34


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2.1 Procedimiento

Análisis de la información
recolectada, atravez de visitas a
la empresa y entrevistas a los
trabajadores.

Conclusiónes. Análisis de la productividad de


Octubre 2018 a Marzo del 2019.

Discución de resultados.
Diagnostico del estado actual
de la empresa mediante los
nueve enfoques de Nibel.

Comparación de los resultados del


diagnostico y de la mejora. Diseño de las mejoras en el área de
operaciones para incrementar la
productividad en la empresa.

Figura 7: Procedimiento de trabajo

Garcia. S; López. D. Pág. 35


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Tabla 3: Operacionalización de Variables

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES


Propósito de la operación (Identificar
% Operaciones necesarias e innecesarias
operaciones necesarias e innecesarias)
Diseño de las Piezas (Manual de
Un proceso es un conjunto de % Procedimientos documentados
procedimientos)
actividades planificadas que implican Distribución de Planta (Diagrama de
Variable la participación de un número de Tiempo de Desplazamiento
Recorrido)
Independiente: personas y de recursos materiales Secuencia y Proceso de Fabricación
Procesos coordinados para conseguir un % Disponibilidad de la máquina
(Mantenimiento Preventivo Total)
objetivo previamente identificado.
(Criollo G., 2005) Preparación y herramientas (Estudio de
% Tiempo productivo
Tiempos, Diagrama hombre máquina)
Nivel de cumplimiento de la
Diseño del Trabajo (Las 5 S)
implementación de 5 S
Eficiencia Económica Eficiencia económica
Eficiencia Física % de Eficiencia física
Aumento de la productividad respecto a
Mano de Obra
la mano de obra
La productividad es la relación entre
Variable Aumento de la productividad respecto a
la cantidad de productos obtenida y Materia Prima
Dependiente: la materia prima
los recursos utilizados para obtener
Productividad Minutos de elaboración del Kit de
así la producción. (Benjamin, 2006) Tiempo de Ciclo
Desagüe
Actividades Productivas %Actv. Productivas

Actividades Improductivas %Actv. Improductivas

Garcia. S; López. D. Pág. 36


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CAPÍTULO III. RESULTADOS

3.1 Análisis del comportamiento de la productividad

Para la investigación se analizó el comportamiento de la productividad (en los periodos de

octubre 2018 a marzo 2019), del proceso de elaboración de los Kits de desagüe conformados

por 4 piezas-parte: bases, cuerpos, marcos y tapas.

El promedio de la producción actual está en 60 unidades de cada pieza-parte al día, en una

jornada de trabajo de 8 horas diarias por 6 días a la semana. Donde solo se utiliza el 75 %

del tiempo para realizar el Kit de desagüe, por lo tanto, se emplean 360 minutos que

equivalen a 6 horas al día. El resto de tiempo se utiliza en la producción de otros productos.

En el área de operaciones laboran 6 operarios distribuidos en la producción de cada pieza-

parte, de la siguiente manera:

- 2 operarios elaboran bases y cuerpos.

- 1 operario en el área de cortado del alambrón para los marcos y tapas.

- 1 operario en el área de soldado para los armazones de los marcos y tapas.

- 1 operario en el área de concreto para los marcos.

- 1 operario en el área de concreto para las tapas.

Con la información obtenida y especificada anteriormente procedemos a calcular:

3.1.1 Eficiencia Económica

Para el cálculo de la eficiencia económica utilizando la ecuación 2, nos basamos en

la información que la empresa nos brindó, la cual se detalla a continuación en la tabla

número 4.

Garcia. S; López. D. Pág. 37


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Tabla 4: Eficiencia económica

Inversión
Sueldos S/.17000.00
Impuestos S/.2,000.00
Servicios S/.2,350.00
Materiales S/.3,600.00
Insumos S/.20,540.00
Útiles oficina S/.3,670.00
Limpieza S/. 1,000.00
Herramientas S/. 1,540.00
Combustible S/.2,400.00
Capacitación S/.1,400.00
TOTAL: S/ 55 500.00

Tabla 5: Ingreso aproximado Mensual

Producto N° producción al mes Precio Ingresos


Kits de 60 productos * 6 días * 4 sem = 1440 S/. 80 S/.115 200
Desagüe

115 200 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠


𝐸𝑒 = = 2.07 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
55 500 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

Interpretación: Por cada sol invertido se obtiene 1.07 soles de ganancia. Se puede

observar que la eficiencia económica es mayor que la unidad, por lo tanto, se generan

beneficios para la empresa.

3.1.2 Eficiencia Física

Para la producción mensual de 1440 kits de desagüe, se requieren 719 bolsas de

cemento mensuales, lo que equivale a 30 557.5 kg de cemento al mes. Según la

información que nos brindó la empresa se desperdicia el 15% de concreto durante el

proceso de elaboración de los Kits, que equivale a 4583.625 Kg desperdiciados al

mes.

Garcia. S; López. D. Pág. 38


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Por lo tanto, mensualmente se utiliza 25 973.875 Kg en el producto correctamente

terminado, obteniendo una eficiencia física según la ecuación 3, como se muestra:

25 973.875𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠
𝐸𝑓 = = 0.85
30 557.5 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

Interpretación: El 0.85 nos indica que se aprovecha en el producto final el 85% de

la materia prima de entrada.

3.1.3 Productividad mano de obra

Se hizo cálculos en base a horas hombre (h-H) trabajadas utilizando la ecuación 4

como se muestra:

𝑢𝑛𝑑
60 (6 𝑑í𝑎/𝑠𝑒𝑚)( 4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)
𝑑𝑖𝑎
p(mo–bases ó cuerpos) = = 5 und / h-H
(6∗2 ℎ−𝐻)(6 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚)(4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)

Interpretación: Por cada hora hombre se logra producir 5 unidades de cada base o
cuerpo.

Para marcos y tapas se requiere 3 operarios:

𝑢𝑛𝑑
60 (6 𝑑í𝑎/𝑠𝑒𝑚)( 4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)
𝑑𝑖𝑎
p(mo – marcos ó tapas) = = 3.3 und / h-H
(6∗3 ℎ−𝐻)(6 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚)(4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)

Interpretación: Por cada hora hombre se logra producir 3.3 unidades de marcos o
tapas.

3.1.4 Productividad de Materia Prima

Con la información brindada por la empresa y utilizando la ecuación 5, se halló la

cantidad de materia prima que se está utilizando para la fabricación de cada pieza del

Kit de desagüe, de acuerdo con la cantidad producida y la materia prima utilizada:

Materia prima de Bases:

Garcia. S; López. D. Pág. 39


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𝑢𝑛𝑑
60 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp–bases)= 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =3.75 unid/bolsa
(16 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎

Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 3.75 unidades de cada base.

Materia prima de Cuerpos:

𝑢𝑛𝑑
60
(6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp–cuerpos)= 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.6 unid / bolsa
(10.67 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎

Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 5.6 unidades de cada cuerpo.

Materia Prima de Marcos o Tapas:

𝑢𝑛𝑑
60 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp–marcos ó tapas) = 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟ó𝑛 =3.6 armazones m ó
(16.67 𝑘𝑔 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎
t/ kg alambrón
Interpretación: Por cada kg de alambrón se producen 3.6 armazones al día para

marcos y 3.6 armazones al día para tapas.

𝑢𝑛𝑑
60 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp – marcos ó tapas) = 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =18.18 m ó t/ kg
(3.3 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎
alambrón
Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 18 unidades de cada marco

o de cada tapa según sea el caso.

3.1.5 Tiempo de ciclo

Utilizando la ecuación 6, se sabe que se utilizan 6 horas al día para la producción de

los Kits de desagüe, sabiendo que se producen 60 unidades al día, el tiempo de ciclo

se detalla a continuación:

(360𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎) 𝑚𝑖𝑛
𝐶= =6
𝑢𝑛𝑑 𝑢𝑛𝑑
60
𝑑

Garcia. S; López. D. Pág. 40


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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Interpretación: El tiempo de ciclo del proceso estaría en 6 minutos por cada Kit de desagüe.

3.1.6 Actividades Productivas e improductivas

Luego se calcularon las Actividades productivas e Improductivas de cada proceso a

través de los diagramas analíticos como se muestran en las figuras 8, 9 y 10:

DIAGRAMA ANALITICO DEL PROCESO DE BASES Y CUERPOS


Método Actual de la Empresa

Distancia (metros)
Tiempo estimado
Almacenaiento
Inspección
Operación

Tranporte

(minutos )
Descripción

Demora
Cemento espera en el
0 0
almacén de materia prima
Traslado del cemento desde
el almacén al área de 5 min 100
concreto
Agregado y mezclado de la
materia prima en la máquina 5 min 5
mezcladora
Baseado de la mezcla a la
1 min 1
carretilla

Traslado de la mezcla a la
0.083 min 3
máquina vibradora

Moldeado de la mezcla en la
1 min 0
máquina

Traslado al área de secado 0.083 min 5

Desmoldado de la caja 0.16 min 0

RESUMEN 12.326
CANTIDAD
4 1 3 0 1 114
min

Figura 8: Diagrama analítico del proceso de las Cajas

Garcia. S; López. D. Pág. 41


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DIAGRAMA ANALITICO DEL PROCESO DE LOS MARCOS


Método Actual de la Empresa

Distancia (metros)
Tiempo estimado
Almacenaiento
Descripción

Inspección
Operación

Tranporte

(minutos)
Demora
Examinar medidas
establecidas del 0.083 min 0
alambrón

Cortado del Alambrón 0.083 min 1

Traslado al área de
0.16 min 5
soldado

Soldado del alambrón 4min 0

Traslado del armazón


1min 25
al área de concreto

Cemento en almacén 0 0

Traslado del cemento


5min 100
al área de concreto
Agregado y mezclado
de la materia prima 4min 0
(manual)
Moldeado de la
mezcla y el armazón 3 min 2
en la máquina
Traslado al área de
0.50 min 5
secado

RESUMEN
4 2 4 0 1 17.826 138
CANTIDAD

Figura 9: Diagrama analítico del proceso de Marcos

Garcia. S; López. D. Pág. 42


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DIAGRAMA ANALITICO DEL PROCESO DE LAS TAPAS


Método Actual de la Empresa

Distancia (metros)
Tiempo estimado
Almacenaiento
Descripción

Inspección
Operación

Tranporte

(minutos )
Demora
Examinar medidas
0.083 min 0
establecidas del alambrón

Cortado del Alambrón 0.083 min 1

Traslado al área de soldado 0.16 min 3

Soldado del alambrón 4min 0

Traslado del armazón al área


1min 35
de concreto

Cemento en almacén 0 min 0

Traslado del cemento al área


5min 100
de concreto

Agregado y mezclado de la
4min 0
materia prima (manual)
Moldeado de la mezcla y el
armazón en la máquina 2min 2
vibradora
Emparejado de la tapa y/o
1 min 0
marco

Traslado al área de secado 0.50 min 5

Desmoldar y pulir 1 min


0

Estampado de la marca 0.083 min


1
RESUMEN
7 2 4 0 1 18.90min 147
CANTIDAD

Figura 10: Diagrama Analítico del proceso de Tapas

Garcia. S; López. D. Pág. 43


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De acuerdo con el diagrama de procesos hallamos el porcentaje de las actividades

productivas e improductivas de las bases y cuerpos utilizando las ecuaciones 7 y 8.

∑(7.16 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(12.326 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas = % 58

∑(5.16 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(12.326 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas = % 42

Porcentaje de las actividades productivas e improductivas de los marcos:

∑(11.16 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(17.826 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas =% 63

∑(6.66𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(17.826𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas =%37

Porcentaje de las actividades productivas e improductivas de las tapas:

∑(12.249 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(18.90 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas =% 65

∑(6.66 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(18.90𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas =%35

3.2 Diagnóstico del estado actual del área de operaciones y propuestas de mejora.

La empresa produce tapas para buzones, kits de desagüe, y demás componentes de

concreto para obras civiles. Sin embargo, los kits constituyen el 75% de su demanda,

como ya se explicó anteriormente.

Garcia. S; López. D. Pág. 44


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Usando los criterios de la matriz producto proceso, el ciclo de vida de los kits

corresponde al de la cuarta columna (ver figura 12), dado que el volumen de fabricación

se produce en elevadas cantidades, la gama es estrecha ya que solo se usa 4 partes para

el kit y las medidas que lo conforman están establecidos por el Ministerio de Vivienda,

construcción y Saneamiento de acuerdo con el compendio Normativo de Saneamiento

(Saneamiento, 2016), y el modelo está fuertemente estandarizado porque se cumple con

fabricar un modelo estandarizado de cada parte pieza que lo conforman (figura 11):

Figura 11: Modelo del Kit de desagüe

Y horizontalmente hay poca flexibilidad de la línea para producir variedad de productos, por

tanto, se puede decir que hay baja flexibilidad. Este análisis ubicado dentro de la matriz

categoriza a la línea como una de producción continua (figura 12). Este diagnóstico es

importante para el análisis ya que el principal problema de este tipo de línea de producción

son los cuellos de botella.

Garcia. S; López. D. Pág. 45


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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Figura 12: Matriz Producto - Proceso Empresa Fadeco San Martín E.I.R.L

Los cuellos de botella afectan a la productividad en este sentido en el diagnóstico del proceso

en base a los 9 enfoques de Niebel se puso especial énfasis en su detección, pero sin dejar

de lado otros aspectos que podrían estar interviniendo o afectando este indicador.

Figura 13: Enfoque-Propósito de la operación

Para la fabricación de los Kits de Desagüe, se inicia con la elaboración de bases y cuerpos

que comparten materia prima a procesar y las mismas estaciones del proceso.

Los marcos y tapas de desagüe inician con la elaboración del armazón compartiendo la

misma línea de producción y materia prima; ambas piezas-parte comparten la línea de

producción hasta el proceso de moldeado; en el caso de las tapas continúa con dos procesos

más: el pulido y el estampado de la marca.

Garcia. S; López. D. Pág. 46


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Finalmente, las 4 piezas pasan al área de secado en el cual no se utiliza capacidad de proceso

y para entregar el Kit simplemente se toma de cada parte – pieza terminada formando el Kit

de desagüe, como se muestra en la figura 14:

DIAGRAMA DE OPERACIONES - ELABORACIÓN KITS DE DESAGÜE


BASES Y CUERPOS DE DESAGUE MARCOS DE DESAGUE TAPAS DE DESAGUE

CEMENTO
CEMENTO

CEMENTO
ADITIVO

ADITIVO

ADITIVO
ARENA

ARENA

ARENA
AGUA

AGUA

AGUA
ALAMBRON

CORTADO
TRASLADO TRASLADO TRASLADO

TRASLADO
MEZCLADO MEZCALDO MEZCLADO

SOLDADO
TRASLADO TRASLADO TRASLADO

TRASLADO

MOLDEADO
MOLDEADO MOLDEADO

TRASLADO
TRASLADO TRASLADO

SECADO
PULIDO
SECADO

ESTAMPADO

SECADO

KIT DE
DESAGÜE

Figura 14: Diagrama de ensamble - Kit de desagüe

Para el análisis que se hizo sobre la permanencia o no de alguna de las actividades como

parte del proceso se contó con el apoyo del encargado del área de operaciones, cuyas

apreciaciones al respecto se muestran en la tabla 5:

Garcia. S; López. D. Pág. 47


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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Tabla 6: Propósito de la operación - Bases y Cuerpos de Desagüe

Operación ¿Porque es necesaria?

Es necesaria porque el insumo


principal que es el cemento se
Traslado encuentra en el almacén, un
poco alejado del área de
mezclado.

Porque se tienen que mezclar


Mezclado todos los insumos para formar el
concreto y este es un recurso
fundamental para la fabricación
del producto.
Es importante trasladar la mezcla
Traslado preparada a la máquina
vibradora, para el moldeado
respectivo.

Es necesaria esta operación,


porque el concreto debe tomar
Moldeado
la forma del molde para formar
las bases y cuerpos.

Es necesario trasladar al
Traslado producto terminado al área de
secado.

Garcia. S; López. D. Pág. 48


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Tabla 7: Propósito de la Operación - Marcos de Desagüe.

Operación ¿Porque es necesaria?

Es necesario cortar el alambrón


Cortado según el tamaño establecido
para marcos.
Las partes cortadas del alambrón
Traslado deben ser trasladadas al área de
soldado
Es necesario soldar las partes
cortadas del alambrón para
Soldado
formar el armazón de los
marcos.
Es importante trasladar el
Traslado armazón y el cemento al área de
mezclado.
Es necesaria esta operación,
porque se tienen que mezclar
Mezclado todos los insumos para formar el
concreto y este es un recurso
fundamental para la fabricación
del producto.
Es necesaria esta operación,
porque el concreto debe tomar
Moldeado
la forma del marco con la ayuda
de un molde.
Luego que el producto está listo,
Traslado es necesario que sea trasladado
al área de secado.

Garcia. S; López. D. Pág. 49


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Tabla 8: Propósito de la operación - Tapas de Desagüe

Operación ¿Porque es necesaria?

Es necesario cortar el alambrón


Cortado según el tamaño establecido
para las tapas.
Es necesario soldar las partes
Soldado cortadas del alambrón para
formar el armazón de las tapas.
Es necesaria esta operación,
porque se tienen que mezclar
todos los insumos para formar el
Traslado
concreto y este es un recurso
fundamental para la fabricación
del producto.
Es necesaria esta operación,
porque se tienen que mezclar
Mezclado todos los insumos para formar el
concreto y este es un recurso
fundamental para la fabricación
del producto.
Es necesaria esta operación,
porque el concreto debe tomar
Moldeado la forma de un rectángulo con la
ayuda de un molde para formar
las tapas.
Es necesario trasladar al
Traslado producto terminado al área de
secado.
Es necesario pulir las tapas de
Pulido concreto para que tengan un
acabado liso y brilloso.

La empresa tiene que hacerse


Estampado
reconocida por su marca.

Por tanto, como se aprecia en la tabla, todas las operaciones que actualmente se desarrollan

para la fabricación de los kits son necesarios.

Garcia. S; López. D. Pág. 50


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Figura 15: Enfoque- Diseño de las piezas, Distribución de planta.

En este caso se trabajó uniendo los dos enfoques de Diseño de piezas y Distribución de planta

ya que mantienen relación en cuanto a la mejora del área de trabajo, con ambos se quiere

lograr disminuir distancias de recorrido, mantener el orden, estos nos hablan de mejorar el

diseño, como ya se mencionó anteriormente del lugar y de cada pieza-parte, ya se encuentra

establecido por el ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento.

En cuanto a simplificación de operaciones la empresa no cuenta con un manual de

procedimiento para la elaboración de cada producto, simplemente internamente realizan el

trabajo según la cantidad que se les indicada.

Propuesta de mejora:

Se realizará un manual de procedimientos (ver imagen 16-22) para evitar acciones

innecesarias como supervisiones que no aplican, o realizar doble vez una acción, etc., al

eliminar estos aspectos se simplifica el proceso, por lo tanto, el manual en este caso si ordena

y soporta las intenciones de incrementar la productividad al ganar tiempo en concentrarse en

acciones necesarias.

Garcia. S; López. D. Pág. 51


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PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO:


301.10.02-1
VERSION: 01
PROCESO DE ELABORACION DE KITS DE DESAGÜE FECHA:15/03/2019

1. INTRODUCCION

El manual de procedimientos para la elaboración de los Kits de desagüe en el área de producción, ayudará a
ordenar las operaciones para evitar acciones innecesarias. Este manual se debe cumplir obligatoriamente por todos
los operarios en el área, y ellos mismos deben estar pendientes que este se realice de la manera adecuada como
indican los 4 procedimientos.

El presente manual, tiene como finalidad organizar cada actividad a realizar para la elaboración de los Kits de
desagüe, aplicando el manual como una herramienta técnica para mejorar y ordenar los procesos y la técnica de
los trabajadores, así como también simplificar actividades innecesarias para ahorrar tiempos y aumentar la

2. OBJETIVO

Normalizar las acciones de los operarios para la elaboración eficiente y continúa de los Kits de desagüe,
demostrando la capacidad de los operarios y la satisfacción para todos los miembros de la empresa. Siendo una
herramienta que detallará paso a paso el procedimiento de cada operación, brindando un claro entendimiento de
cada acción obteniendo un eficiente manejo de las actividades.

3. ALCANCE

El siguiente manual está elaborado para ser aplicado por todos los colaboradores del área de producción
implicados en la elaboración de Kits de desagüe, de esta manera conseguir un orden y normalizar los
procedimientos y mejorar la ejecución de las actividades descritas.

4. RESPONSABLES

La persona encargada del área de Operaciones será el responsable de verificar el cumplimiento del manual de
procedimiento para cada proceso.

Figura 16: Manual de procedimiento - Elaboración del Kit de Desagüe

Garcia. S; López. D. Pág. 52


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo


Nombre del Cargo: Operario del área de Cortado
Área Producción
Reporta a: Encargado del Area de Operaciones

Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso, (guantes, casco, lentes, tapa oídos de inserción, mandil y
1 zapatos de seguridad).
Revisar que la máquina de cortado se encuentre en óptimas
2 condiciones para iniciar.
Colocar la bandeja debajo de la máquina recopilar las piezas cortadas
3 de alambrón

4 Posicionar el alambrón en la máquina

5 Medir el alambrón según el tamaño a cortar: 30 cm, 60 cm y 8cm

6 Jalar la palanca de la máquina hasta cortar el alambrón

7 Llevar la bandeja al área de soldado.

Figura 17: Manual - Área de Cortado

Garcia. S; López. D. Pág. 53


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo: Operario del área de Soldado

Área Producción

Reporta a: Encargado del Área de Operaciones

Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso, (guantes de cuero, casco de soldar, tapa oídos de inserción,
1 zapatos de seguridad y mandil de cuero).
Revisar que la máquina se encuentre en óptimas condiciones
2
Conectar la máquina de soldar.
3
Alistar los electrodos a utilizar
4
Posicionar las piezas de alambrón
5
Soldar las piezas hasta formar el armazón.
6
Verificar que las piezas estén correctamente soldadas, de ser necesario
7 volver a soldar.

8 Colocar el armazón terminado en la carreta de metal


Llevar la carreta de metal con los armazones terminados al área de
9 concreto.

Figura 18: Manual - Área de Soldado

Garcia. S; López. D. Pág. 54


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo


Nombre del Cargo: Operario del área de Mezclado
Área Producción
Reporta a: Encargado del Área de Operaciones

Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso; (guantes, casco, lentes, tapa oïdos de inserción, mandil, faja y
1 zapatos de seguridad).
Encender la máquina de mezclado.
3
Los 2 operarios basean la materia prima a la máquina mezcladora: 10
latas de arena, 1 bolsa de cemento, un balde pequeño de aditivo y 1
4 balde agua
Un operario inspecciona que el mezclado se realice correctamente,
agregando agua poco a poco hasta obtener una mezcla trabajable, con
5 un tiempo establecido de 5 minutos.

Un operario traslada el molde a la máquina vibradora


6
Un operario transportar carretillas al área de mezclado.
8
Apagar la máquina de mezclado
9
Un operario inclina la máquina.
10
Un operario descarga la mezcla sobre la carretilla hasta llenarla.
11
Llevar las carretillas al área de moldeado.
12
Figura 19: Manual - Área de Mezclado

Garcia. S; López. D. Pág. 55


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo


Nombre del Cargo: Operario del área de Moldeado
Área Producción
Reporta a: Encargado del Área de Operaciones
Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso; (guantes, casco, lentes, tapa oídos de inserción, mandil, faja y
1 zapatos de seguridad).
Encender la máquina vibradora.
4
Un operario verte el concreto en el molde.
5
Un operario sostiene el molde mientras la máquina ayuda a cuajar el
6 concreto dentro del mismo.
Un operario verte el concreto en el molde.
7
Los 2 operarios sostienen el molde mientras la máquina ayuda a cuajar
8 el concreto dentro del mismo.
Apagar la máquina vibradora
9
Lleva el molde al área de secado
10
Desmoldar la forma en el piso
11
Lleva el molde al área de moldeado
12
Repetir el proceso para elaborar el lote requerido
13

Figura 20: Manual - Área de Moldeado

Garcia. S; López. D. Pág. 56


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo


Nombre del Cargo: Operario del área de Pulido
Área Producción
Reporta a: Encargado del Área de Operaciones

Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso; (guantes, casco, lentes, tapa oídos de inserción, mandil, faja y
1 zapatos de seguridad).

2 Seleccionar la regla de madera a utilizar


Pulir con una regla la superficie sólo de las tapas, hasta formar un
3 aspecto brillante

Figura 21: Manual - Área de Pulido

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Identificación del Cargo


Nombre del Cargo: Operario del área de Estampado
Área Producción
Reporta a: Encargado del Área de Operaciones

Nro: PROCEDIMIENTOS
Colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar con el
proceso; (guantes, casco, lentes, tapa oídos de inserción, mandil, faja y
1 zapatos de seguridad).

2 Seleccionar el logo de la empresa a utilizar

3 Presionar el logo sobre la tapas

Figura 22: Manual - Área de Estampado

Garcia. S; López. D. Pág. 57


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3.2.1 Diagrama de Recorrido:

Para analizar las distancias de recorrido de los procesos de fabricación del Kit de Desagüe,

se realizó un diagrama de recorrido en donde se pudo observar la organización de los

espacios tomando en cuenta la forma en la que se encuentran distribuidas las áreas de

producción para cada pieza. El almacén de la materia prima principal (el cemento) se

encuentra muy alejado del área de producción por lo que genera una demora en el traslado.

La distancia recorrida para trasladar el cemento de almacén al área de producción es de 100

metros, que lleva 5 minutos entre ir, cargar de cemento a la carretilla y regresar, como se

indica en el círculo de color rojo en la figura 23.

Garcia. S; López. D. Pág. 58


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ADMINISTRACION
INGRESO ALMACEN DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS

GERENCIA
(CEMENTO)
INICIO 1 ALMACEN DE MP (ARENA
Y PIEDRA)

1
PRODUCCIÓN DE BASES Y
CUERPOS
AREA DE SOLDADO
2 2 3
INICI 1 2 3
2 2 3
1
1 1 AREA DE CORTADO

PRODUCCION DE MARCOS
INICIO
3 4 5
1

PRODUCCION DE TAPAS

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 3 4 5 6

LEYENDA: Almacenamiento

Bases y Cuerpos
Marcos
Tapas Traslado Inspección

Figura 23: Diagrama de Recorrido

Garcia. S; López. D. Pág. 59


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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Se reubico el cemento del área de operaciones trasladándolo hacia el área de mezclado,

logrando tener a la mano todos los recursos necesarios como se muestra en el círculo rojo

(ver figura 24). Luego de la propuesta de mejora se redujo la distancia impactando el tiempo

en la elaboración de las piezas.

ALMACEN DE MATERIALES Y ALMACEN DE MP

ADMINISTRACION
HERRAMIENTAS INICIO

GERENCIA
PUERTA
1
2
1
1

PRODUCCIÓN DE BASES Y CUERPOS

AREA DE SOLDADO
2 2 3 3
1 2
2 2 3

INICIO 1 1 AREA DE CORTADO

INICIO PRODUCCION DE MARCOS

3 4 5

PRODUCCION DE TAPAS

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 3 4 5 6

LEYENDA:
Almacenamiento
Bases y Cuerpos
Marcos
Tapas
Traslado Inspección

Figura 24: Mejora- Diagrama de Recorrido

Las mejoras antes mencionadas impactan de manera positiva en los tiempos de recorrido de
la empresa:
- Bases y Cuerpos: Se redujo la distancia a 5 metros equivalente a 15 segundos de

tiempo utilizado en el llevado del cemento hasta la máquina mezcladora.


Garcia. S; López. D. Pág. 60
“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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- Marcos: Se redujo la distancia a 12 metros equivalente a 36 segundos de tiempo

utilizado en el llevado del cemento hasta el área de concreto para marcos.

- Tapas: Se redujo la distancia a 20 metros equivalente 1 minuto de tiempo utilizado

en el llevado del cemento hasta el área de concreto para tapas.

Con lo anteriormente mencionado, calculamos el impacto en la productividad:


Porcentaje de las actividades productivas e improductivas según las ecuaciones 7 y

8 para Bases y Cuerpos:

∑(7.16 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(7.576 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas = % 94.5

∑(0.416 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(7.576 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas = % 5.5

Porcentaje de las actividades productivas e improductivas de los marcos:

∑(11.16 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(13.426𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas =% 83

∑(2.26 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(13.426𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas =% 17

Porcentaje de las actividades productivas e improductivas de las tapas:

∑(12.249 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Productivas = x 100
∑(14.91 𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Productivas =% 82

∑(2.66 𝑚𝑖𝑛)
% Actv. Improductivas = x 100
∑(14.91𝑚𝑖𝑛)

% Actv. Improductivas =%18

Garcia. S; López. D. Pág. 61


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

Así mismo se propuso implementar una escalera que conecte el área de producción con las

oficinas, el almacén (donde se encuentran los materiales y herramientas necesarias) y los

servicios higiénicos. Como se puede ver en la figura 25, la escalera fue construida generando

una conexión que también ayudará a disminuir tiempos y distancias de recorrido, en donde

la distancia del área de producción a las otras áreas era de aproximadamente 100 metros; y

con la implementación de la escalera se calculó una distancia favorable que ahorraría tiempo

y fluidez de trabajo en cada proceso, según se muestra en la tabla número 9:

Tabla 9: Distancia Actual

Soldado 30 metros

Cortado 35 metros

Producción bases y cuerpos 20 metros

Producción marcos 34 metros

Producción tapas 45 metros

Se presentó esta propuesta al administrador de la empresa y aceptó implementar la escalera

como una entrada que beneficie el tiempo de recorrido de los trabajadores. Invirtiendo 2000

soles en la elaboración de esta:

Figura 25: Escalera empresa Fadeco San Martín E.I.R.L

Garcia. S; López. D. Pág. 62


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SAN MARTÍN E.I.R.L”

Figura 26: Enfoque-Preparación y Herramientas

3.2.2 Estudio de Tiempos

La empresa no cuenta con estudio de tiempo y movimientos, es por ello que en el siguiente

enfoque se realizará un el estudio de tiempos de cada proceso en base a la observación de un

operario promedio, que ya tiene estabilidad laboral, es colaborativo y permanece

constantemente en capacitación; en este sentido se eligió a un operario con dichas

características y a él se lo observó mediante el número de observaciones obtenidas

estadísticamente, como se muestra en la tabla número 10:

Tabla 10: Cálculo número de observaciones

X X^2
51.31 2632.72
52.58 2764.66
49.46 2446.29
50.16 2516.03
51.10 2611.21
254.61 12970.90

En donde:

X = Tiempo total de todos los Procesos de fabricación.

Por lo tanto según la ecuación 9 se obtiene:

2
40√5(12970.90) − (254.61)2
𝑛=( )
254.61

𝑛=7

Luego, en base a 7 observaciones se realizó el estudio de tiempos de cada uno de los

procesos:

Garcia. S; López. D. Pág. 63


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SAN MARTÍN E.I.R.L”

- Cortado

- Soldado

- Mezclado

- Moldeado

- Pulido

- Estampado

Se utilizó el método de Westinghouse para hallar la calificación de la actuación del operario

promedio, considerando 4 factores los cuales se muestran en la figura 5 anteriormente

mencionada.

Tabla 11: Factor de valoración del Operario

FV del Operario
Promedio
Habilidad: 0.08
Esfuerzo: 0.05
Condiciones: - 0.03
Consistencia: 0.01
Suma Total: 0.11

𝐹𝑉 = 0.11 + 1

𝑭𝑽 = 𝟏. 𝟏𝟏

El desempeño estándar de un trabajador calificado se asume como el 100/100 de

rendimiento, por ello a esta valoración se deben de adicionar los valores de la tabla según la

habilidad, esfuerzo, las condiciones y la consistencia percibidos. De esta manera se

determinará si un operario ejecutó la operación a un 125%, 120%, 95%, 88% etc. y se

procederá a suavizar por correlación con un rendimiento del 100%.

Garcia. S; López. D. Pág. 64


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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SAN MARTÍN E.I.R.L”

También se calcularon los suplementos obteniendo un porcentaje de cada proceso.

Tal como se demuestra en la figura 27, se calcula el tiempo de cada proceso en base al tiempo

observado y se hallaron los siguientes resultados:

Figura 27: Estudio de tiempos

Garcia. S; López. D. Pág. 65


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Tabla 12: Estudio de Tiempo del proceso de cortado.

Operación: Cortado 7/01/2019


Elemento del Observaciones TP
Trabajo 1 2 3 4 5 6 7
Coger
alambrón 00:00:02 00:00:01 00:00:02 00:00:01 00:00:01 00:00:02 00:00:01 00:00:01 TR: 00:00:05
Medir
alambrón 00:00:02 00:00:02 00:00:02 00:00:01 00:00:02 00:00:02 00:00:01 00:00:02 TN: 00:00:05
Cortar
alambrón 00:00:01 00:00:02 00:00:02 00:00:02 00:00:03 00:00:03 00:00:02 00:00:02 TS: 00:00:06
TP 00:00:05 00:00:05 00:00:06 00:00:04 00:00:06 00:00:07 00:00:04 00:00:05

Tabla 13: Estudio de tiempos del proceso de soldado.

Operación: Soldado 7/01/2019


Elemento del Observaciones TP
Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 TR: 0:04:00
Acomodar las
piezas de
alambrón 00:02:00 00:02:30 00:01:54 00:02:06 00:02:02 00:01:45 00:01:30 0:01:58 TN: 00:04:01
Soldar las
piezas 00:02:10 00:01:30 00:02:20 00:01:52 00:02:39 00:01:55 00:01:57 0:02:03 TS: 00:4:35
TP 00:04:10 00:04:00 00:04:14 00:03:58 00:04:41 00:03:40 00:03:27 0:04:01

Garcia. S; López. D. Pág. 66


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EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

Tabla 14: Estudio de tiempo del proceso de Mezclado

Operación: Mezclado 7/01/2019


Observaciones
Elemento del TP
Trabajo
1 2 3 4 5 6 7 TR: 00:06:00
Colocar o
preparar a mezcla
00:05:30
de MP 00:01:00 00:01:08 00:01:21 00:00:49 00:01:19 00:01:20 00:00:48 00:01:06 TN:
Mezclado de la
MP 00:04:10 00:04:46 00:03:57 00:04:10 00:04:50 00:04:15 00:04:35 00:04:23 TS: 00:6:26
TP 0:05:10 00:05:54 00:05:18 00:04:59 00:06:09 00:05:35 00:05:23 00:05:30

Tabla 15: Estudio de tiempo del proceso de Moldeado.

Operación: Moldeado 7/01/2019


Elemento del Observaciones TP
Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 TR: 00:01:00
Colocar la mezcla
00:00:10 00:00:08 00:00:11 00:00:09 00:00:09 00:00:02 00:00:07
en el molde 00:00:08 TN: 00:01:02
Moldeado 00:01:00 00:00:55 00:00:45 00:00:52 00:00:50 00:01:00 00:00:53 00:00:54 TS: 00:01:11
TP 0:04:45 0:04:58 0:04:33 0:04:53 0:05:06 0:04:40 0:04:38 0:01:02

Garcia. S; López. D. Pág. 67


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DE LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

Tabla 16: Estudio de Tiempo del proceso de Pulido

Operación: Pulido 7/01/2019


Elemento del Observaciones TP
Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 TR: 0:01:33
Traslado de PT a
secado 00:00:30 00:00:34 00:00:31 00:00:32 00:00:28 00:00:35 00:00:33 0:00:32 TN: 00:01:43
Pulir 00:01:00 00:01:05 00:01:03 00:01:01 00:00:59 00:00:58 00:01:02 0:01:01 TS: 00:01:58
TP 0:01:30 0:01:39 0:01:34 0:01:33 0:01:27 0:01:33 0:01:35 0:01:33

Tabla 17: Estudio de tiempo del proceso de Estampado.

Operación: Estampado 7/01/2019


Elemento del Observaciones TP
Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 TR: 0:00:07
Levantar Logo 00:00:02 00:00:04 00:00:03 00:00:02 00:00:03 00:00:04 00:00:02 0:00:03 TN: 00:00:07
Estampar logo 00:00:03 00:00:04 00:00:05 00:00:04 00:00:03 00:00:03 00:00:05 0:00:04 TS: 00:00:08
TP 0:00:05 0:00:08 0:00:08 0:00:06 0:00:06 0:00:07 0:00:07 0:00:07

Garcia. S; López. D. Pág. 68


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OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

Finalmente se calcula el tiempo estándar de la operación en base al tiempo normal y el

porcentaje de suplementos de cada operación, obteniendo un tiempo total de 00:13:44

minutos.

El estudio de tiempo ayudó a identificar las operaciones que llevan más tiempo de

procesamiento, las cuales son el mezclado y el moldeado que comparten a los mismos

operarios y se utilizan 2 máquinas, una para cada proceso; las cuales se evaluarán a través

de un diagrama hombre máquina.

3.2.3 Diagrama Hombre-Máquina

En la figura 28 se puede observar el trabajo de dos operarios con una máquina mezcladora y

a través de este análisis se halló el porcentaje del tiempo total productivo de los operarios

con la máquina; en base al tiempo total del proceso. Así mismo se pudo identificar el tiempo

muerto de 2:00 min del operario 2, el cual se resalta en la figura 28 con un círculo rojo.

- Operario 1: Tiempo productivo al 100%.

- Operario 2: Tiempo muerto de 2 min, por lo que muestra un tiempo productivo del

67%.

- Máquina 1: Tiempo productivo del 67%.

Garcia. S; López. D. Pág. 69


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OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE - MÁQUINA

Empresa: FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L Fecha: Ene-19


Tipo de Máquinas: Mezcladora Departamento: Producción
Tiempo (min) Operario 1 Operario 2 Maquina
Descripcion Estado Descripcion Estado Descripcion Estado
0.1 Coger la MP Coger la MP
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la
Agregado de la materia
materia prima
1.2 prima en la máquina
en la máquina Maquinado
mezcladora
mezcladora

2 Inspecciona el Mezclado Ocio


de la MP en la máquina
Acomoda
0.5 mezclado
carretillas

0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla

0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla

0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla


0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla
0.1 Coger la MP Coger la MP
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la materia Agregado de la
1.2
prima en la máquina materia prima Maquinado
2 Inspecciona el Mezclado Ocio
C C
de la MP en la máquina Acomoda
I I
0.5 mezclado
C carretillas C
L L
0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla
O O

0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla

0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla


0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla
0.1 Coger la MP Coger la MP Maquinado
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la
Agregado de la materia
materia prima
1.2 prima en la máquina
en la máquina
mezcladora
mezcladora

2 Inspecciona el Mezclado Ocio


de la MP en la máquina
Acomoda
0.5 mezclado
carretillas

0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla

0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla

0.5 Basear la mezcla Basear la mezcla

0.5 Levar la mezcla Levar la mezcla

Figura 28: Diagrama Hombre-Máquina: Mezclado

Garcia. S; López. D. Pág. 70


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PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

Tabla 18: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina Mezclado

Elementos Tiempo Saturación

Operario 1 6 100%

Operario 2 4 67%

Maquina 4 67%

En la figura 29 se puede observar el trabajo de dos operarios en conjunto con una máquina

moldeadora y a través de este análisis se halló el total productivo de los operarios con la

máquina; en base al tiempo total del proceso. Así mismo se pudo identificar que se puede

simplificar la operación del llevado del molde a la máquina, ya que el operario 2 tiene el

tiempo muerto especificado anteriormente, puede ahorrar ese tiempo llevándolo antes; esta

operación a simplificar se resalta en la figura 29 con un círculo rojo.

- Operario 1: Demuestra un tiempo productivo al 100%.

- Operario 2: Demuestra un tiempo productivo al 100%.

- Máquina 1: Demuestra un tiempo productivo del 67%.

Garcia. S; López. D. Pág. 71


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OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE - MÁQUINA

Empresa: FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L Fecha: Nov-18


Tipo de Máquinas: Vibradora Departamento: Producción
Tiempo (min) Operario 1 Operario 2 Maquina
Descripcion Estado Descripcion Estado Descripcion Estado
Llevar el Llevar el
0.1 concreto a la concreto a la
máquina máquina
Llevar el
Llevar el molde a
0.1 molde a la
la máquina
máquina
Moldear el Moldear el
1 concreto en la concreto en la

MAQUINADO
máquina máquina
Llevar para Llevar para
0.1
secado secado
Desmoldear el Desmoldear el
0.1
molde molde
Llevar el Llevar el
0.1 concreto a la concreto a la
máquina máquina
Llevar el
Llevar el molde a
0.1 molde a la
la máquina
máquina
CICLO

CICLO
Moldear el Moldear el
1 concreto en la concreto en la

MAQUINADO
máquina máquina
Llevar para Llevar para
0.1
secado secado
Desmoldear el Desmoldear el
0.1
molde molde
Llevar el Llevar el
0.1 concreto a la concreto a la
máquina máquina
Llevar el
Llevar el molde a
0.1 molde a la
la máquina
máquina
Moldear el Moldear el
1 concreto en la concreto en la
MAQUINADO

máquina máquina
Llevar para Llevar para
0.1
secado secado
Desmoldear el Desmoldear el
0.1
molde molde

Figura 29: Diagrama Hombre-Máquina: Moldeado de Bases y Cuerpos

Tabla 19: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina Moldeado

Elementos Tiempo Saturación


Operario 1 1.5 100%
Operario 2 1.5 100%
Maquina 1.2 67%

Garcia. S; López. D. Pág. 72


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

En el análisis de ambas máquinas que comparten a los 2 operarios, las máquinas

tienen el menor porcentaje de tiempo productivo por el tiempo que lleva trasladar los

recursos del área de mezclado al área de moldeado, es por ello que proponemos

acomodar las máquinas en la misma estación de trabajo para hacer más continua la

línea de producción, así como hacer útil el tiempo muerto del operario 1, (ver figura

28) y aprovechar en llevar el molde a la máquina 2, (ver figura 29) disminuyendo su

tiempo muerto a 30 segundos; entonces quedaría como se observa en la figura 30.

Garcia. S; López. D. Pág. 73


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE - MÁQUINA

Empresa: FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L Fecha: Feb-18


Tipo de Máquinas: Mezcladora y Moldeadora Departamento: Producción
Tiempo (min) Operario 1 Operario 2 Maquina 1 Maquina 2
Descripcion Estado Descripcion Estado Descripcion Estado Descripcion Estado
0.1 Coger la MP Coger la MP
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la Agregado de la
1.2 materia prima en la materia prima en la
máquina mezcladora máquina mezcladora
Llevar el molde a la Maquinado
1.5 Inspecciona el
máquina moldeadora
Mezclado de la MP en
0.5 Ocio
0.5 la máquina mezclado Acomoda carretillas
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
0.1 Levar la mezcla Levar la mezcla
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
Llevar el concreto a la Llevar el concreto a
0.1
máquina la máquina
Moldear el concreto Moldear el concreto
1
en la máquina en la máquina
0.1 Llevar para secado Llevar para secado Maquinado

0.1 Desmoldear el molde Desmoldear el molde


0.1 Coger la MP Coger la MP
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la Agregado de la
1.2 materia prima en la materia prima en la
máquina mezcladora máquina mezcladora
Llevar el molde a la
1.5 Inspecciona el Maquinado
máquina moldeadora
Mezclado de la MP en
C C
0.5 la máquina mezclado Ocio
I I
0.5 Acomoda carretillas
C C
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
L L
0.1 Levar la mezcla Levar la mezcla
O O
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
Llevar el concreto a la Llevar el concreto a
0.1
máquina la máquina
Moldear el concreto Moldear el concreto
1
en la máquina en la máquina
0.1 Llevar para secado Llevar para secado Maquinado

0.1 Desmoldear el molde Desmoldear el molde


0.1 Coger la MP Coger la MP
0.2 Llevar la MP Llevar la MP
Agregado de la Agregado de la
1.2 materia prima en la materia prima en la
máquina mezcladora máquina mezcladora
Llevar el molde a la
1.5 Inspecciona el Maquinado
máquina moldeadora
Mezclado de la MP en
0.5 la máquina mezclado Ocio
0.5 Acomoda carretillas
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
0.1 Levar la mezcla Levar la mezcla
0.2 Basear la mezcla Basear la mezcla
Llevar el concreto a la Llevar el concreto a
0.1
máquina la máquina
Moldear el concreto Moldear el concreto
1
en la máquina en la máquina
0.1 Llevar para secado Llevar para secado Maquinado

0.1 Desmoldear el molde Desmoldear el molde

Figura 30: Diagrama Hombre Máquina del área de producción de las bases y cuerpos.

Garcia. S; López. D. Pág. 74


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Tabla 20: Resultado del Diagrama Hombre-Máquina

Elementos Tiempo Saturación


Operario 1 5.8 100%
Operario 2 5.3 91%

Maquina 1 4.5 78%

Maquina 2 1.2 71%

Se pudo hallar una mejora el tiempo total productivo del operario 2, teniendo un impacto en

el porcentaje productivo y en la productividad de mano de Obra:

- Operario 1: Demuestra un tiempo productivo al 100%.

- Operario 2: Demuestra un tiempo productivo al 91 %.

- Máquina 1: Demuestra un tiempo productivo del 78%.

- Máquina 2: Demuestra un tiempo productivo del 71%

Si el total del tiempo productivo de ambos operarios en elaborar una pieza- parte de las

bases y cuerpos es de 5:45 min, en una hora producirán 11 piezas y en 6 horas producirán

66 piezas-partes.

Así mismo, al incrementarse la producción también se incrementan las ventas, detalladas en

la tabla 21:

Tabla 21: Eficiencia económica - Mejora

Producto N° producción al mes Precio Ingresos


Kits de desagüe 6 día * 6 sem * 4 sem = 144 S/.80 c/u S/. 11, 520

115 200 + 11 520 soles 126 720 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠


𝐸𝑒 = = = 2.28 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
55 500 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 55 500

Garcia. S; López. D. Pág. 75


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SAN MARTÍN E.I.R.L”
Interpretación: Por cada sol invertido se obtiene 1.28 soles de ganancia. Se puede

observar que la eficiencia económica es mayor que la unidad, por lo tanto, se generan

beneficios para la empresa.

De la misma manera se puede obtener una mejora de la eficiencia física, ya que se han

disminuido los tiempos y la distancia de recorrido del concreto al colocar la máquina

mezclado y vibradora en el mismo ambiente obteniendo una mejor sincronización de ambos

equipos y movimientos necesarios del material; por lo que se pudo ahorrar 2 017 kilos de

concreto desperdiciado al mes.

Por lo tanto, mensualmente se utilizaría 27 990.875 Kg de concreto, obteniendo una

eficiencia física como se muestra a continuación:

27 990.875𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠
𝐸𝑓 = = 0.91
30 557.5 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

Interpretación: El 0.91 nos indica que se aprovecha en el producto final el 91% de


la materia prima de entrada.

Se hizo el cálculo en base a horas hombre (h-H) trabajadas, como se muestra a

continuación:

𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎/𝑠𝑒𝑚)( 4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)
𝑑𝑖𝑎
p(mo–bases o cuerpos) =(6∗2 ℎ−𝐻)(6 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚)(4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠) = 5.5 und / h-H

Interpretación: Por cada hora hombre se logra producir 5.5 unidades de cada base
y cuerpo.

𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎/𝑠𝑒𝑚)( 4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)
𝑑𝑖𝑎
p(mo – marcos o tapas) =(6∗3 ℎ−𝐻)(6 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚)(4 𝑠𝑒𝑚/𝑚𝑒𝑠)
= 3.6 und / h-H

Interpretación: Por cada hora hombre se logra producir 3.6 unidades de marcos o
tapas.

Garcia. S; López. D. Pág. 76


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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En base al nuevo número de producción al día se hizo el cálculo de la materia prima utilizada:

Materia prima de Bases:


𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp – bases) = 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =4.12 bases / bolsa
(16 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎

Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 4.12 unidades de cada base.

Materia prima de Cuerpos:


𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp – cuerpos) = 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 6.18 cuerpos/ bolsa
(10.67 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎

Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 6.18 unidades de cada

cuerpo.

Materia Prima de Marcos o Tapas:


𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp–marcos o tapas) = 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟ó𝑛 =3.95 armazones m o t/
(16.67 𝑘𝑔 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎
kg alambrón
Interpretación: Por cada kg de alambrón se producen 3.95 armazones al día para

marcos y 3.95 armazones al día para tapas.


𝑢𝑛𝑑
66 (6 𝑑í𝑎𝑠)( 4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑𝑖𝑎
p(mp – marcos o tapas) = 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =20 m o t/ bolsas
(3.3 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 )(6 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚)
𝑑í𝑎

Interpretación: Por cada bolsa de cemento se producen 20 unidades de cada marco

o de cada tapa según sea el caso.

- Tiempo de ciclo

Se utilizan 6 horas al día para la producción de los Kits de desagüe, sabiendo que se

producen 66 unidades al día, el tiempo de ciclo se detalla:

Garcia. S; López. D. Pág. 77


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(360𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎) 𝑚𝑖𝑛
𝐶= 𝑢𝑛𝑑 = 5.45 𝑢𝑛𝑑
66
𝑑

Interpretación: El tiempo de ciclo del proceso estaría en 5.45 minutos por cada Kit

de desagüe.

Figura 31: Quinto enfoque de Niebel - Secuencia y proceso de Fabricación

3.2.5 Mantenimiento Preventivo

La empresa Fadeco San Martín E.I.R.L no cuenta con un proceso de mantenimiento

Preventivo que les permita mantener los equipos de la planta en buenas condiciones de

operación para prevenir fallas, y si estas ocurren que sus consecuencias sean lo menos

impactantes posibles, tanto para la seguridad como para la producción.

Como se puede observar en la figura 32, el modelo de éxito del proceso de gestión de

mantenimiento muestra cómo la eficiencia en el proceso afecta otros factores como la calidad

del producto, el tiempo de producción, menores costos y disminución de demoras. La gestión

de mantenimiento preventivo permitirá también mantener un sistema de producción

disponible, en tal sentido aumentar la productividad de la empresa, la atención y pedidos,

para aumentar la satisfacción de los clientes.

Garcia. S; López. D. Pág. 78


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

Figura 32: Modelo de éxito del proceso de gestión de mantenimiento

En este caso para realizar el mantenimiento preventivo se ha considerado la máquina

vibradora ya que es la más importante del área de operaciones por ser indispensable para el

moldeado del concreto según la forma de cada pieza, al verse esta máquina parada ocasiona

la demora de la fabricación de los todos los productos. Según un estudio realizado en la

empresa, las máquinas vibradoras tienen una parada una 3 veces al mes por rompimiento de

faja, lo cual hace una demora de 6 horas al mes ya que se toman el tiempo de ir a comprar

una nueva faja, volver y realizar el cambio debido a que la mayoría de las veces no cuentan

con fajas en stock. Por lo que se utilizó la formula número 10 para hallar el porcentaje de

disponibilidad de la máquina teniendo en cuenta las horas programadas y horas de paradas

por mantenimiento como se muestra a continuación:

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
144 𝑚𝑒𝑠 − 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑥100
144 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 95%

Propuesta de Mejora:

Por lo tanto, siguiendo lo mencionado anteriormente, se propone a continuación un plan de

mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar la disponibilidad y confiabilidad

operacional de los equipos de la planta de producción, de una manera eficiente y segura.

Garcia. S; López. D. Pág. 79


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En la tabla 22, se puede apreciar de manera general qué, por qué y cómo se debería realizar

el Plan del Mantenimiento Preventivo para la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L.

Tabla 22: Mantenimiento preventivo general

¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?


1. Implementar sistema de check Revisión de manuales.
lists para el control preventivo Controles preventivos Aplicación de criterios
diario, semanal y mensual de las insuficientes propios Validación con
máquinas. mecánicos
Revisión de manuales.
2. Desarrollar un programa de
Controles preventivos Aplicación de criterios
inducción/capacitación al nuevo
insuficientes propios Validación con
personal.
Jefe de Operaciones
Revisión de facturas
3. Establecer programa de históricas de compra de
Controles preventivos
reemplazo a los accesorios con repuestos Costeo de horas
insuficientes
frecuencia de falla ya conocida. de maquina parada Lista de
aprovisionamiento
Investigar acerca de
sistemas de alerta auditiva
Investigar acerca de
4. Implementar sistemas de
Sistemas de seguridad sistemas de protección por
seguridad
deficientes corte de corriente Verificar
automatizados.
implementación de
sistemas paralelos de
seguridad
Revisión de facturas
históricas de compra de
repuestos
5. Establecer un lote mínimo en Lista de
Escasez de repuestos
destino de accesorios por equipo. aprovisionamiento
periódico y envío a destino
Incorporación lista a Check
List
6. Bonificar al personal de
Definir y establecer metas
mantenimiento
Controles preventivos en base a los costos
por metas de mantenimiento
insuficientes y Nulos encontrados y soluciones
correctivo
planteadas.
mínimo.

Garcia. S; López. D. Pág. 80


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Máquina Vibradora:

El vibrador de concreto se usa para eliminar la acumulación de agregados y burbujas de aire.

Esto refuerza el concreto y desplaza suficiente material fino hacia la superficie y las áreas

de contacto del encofrado para obtener una mejor terminación superficial de la estructura.

Las ventajas de vibrar el concreto son:

• Se consigue un concreto más fuerte y resistente.

• Se obtiene una mezcla homogénea sin superficies dañadas.

• Mayor adhesión a los armados.

• Mayor adhesión en juntas.

• Menor permeabilidad del concreto.

• Menor contracción del concreto.

• Acelera el proceso de secado del concreto, aumentado la posibilidad de retirar el encofrado

más rápidamente.

Como se muestra en la figura 33, tenemos el manual de procedimiento preventivo propuesto

con el cual se espera reducir paradas y disminuir el tiempo de recuperación de la máquina.

La primera entrega del plan de mantenimiento será entregada al representante de la empresa

para su evaluación y aprobación. En la segunda etapa, se hará entrega el presupuesto del plan

al coordinador de gestión financiera. Si no es aprobado en cualquiera de estas dos etapas, el

plan deberá volverse a definir. Una vez aprobado se comenzará a difundir las estrategias

establecidas para el nuevo periodo. Los procesos de mantenimiento preventivo se ajustan al

programa, y el programa se ajusta a los costos y demanda del sistema, a medida que se

cumplen los planes, las fallas disminuyen.

Garcia. S; López. D. Pág. 81


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Las tareas del mantenimiento preventivo se desarrollarán de manera semanal, quincenal y

mensual según correspondan las especificaciones del proveedor. Además, cabe resaltar que

los trabajos del mantenimiento preventivo estarán dirigidos al técnico de mantenimiento. El

plan estará diseñado con el objetivo de reducir las fallas potenciales de los equipos.

Garcia. S; López. D. Pág. 82


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May-19
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Versión 1

1. Objetivo:

En este documento se explica el modo de actuar frente al mantenimiento de aquellas máquinas que tienen
una repercusión importante sobre la calidad de los productos, con el fin de optimizar la disponibilidad y
seguridad de los equipos mediante un sistema que permita el monitoreo, control y realización
mantenimientos preventivos con el fin de protegerlos de daños y alargar su vida útil.
2. Alcance:

Máquina Vibradora de la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L

3. Implicaciones y Responsabilidades:

Es responsabilidad de la aplicación y control efectivo de este procedimiento, el encargado del área de


operaciones.
Encargado del área de operaciones: Elaborará un programa de mantenimiento que asegure la
conservación de las máquinas en condiciones óptimas y velará por el cumplimiento del mismo.
Operarios: Velarán para que la máquina se encuentre en correcto estado y las actuaciones de
mantenimiento se desarrollen de acuerdo con lo establecido además deberán comunicar inmediatamente a
su mando directo cualquier defecto o indicio de avería detectado en la máquina. Realizarán aquellas
revisiones de sus equipos que tengan encomendadas.
4. Procedimiento:
1. Limpiar el vibrador diariamente después del trabajo con un trapo mojado removiendo todos los
residuos de concreto, polvo y tierra que pueda tener.
2. Verificar que las conexiones y que la máquina se quede completamente apagada.
3. Revisar mensual la faja de la máquina vibradora, la cual se debe encontrar en óptimas condiciones.
4. Contar con un stock de fajas para la máquina.
Resultados de las revisiones preventivas: cuando en el curso de una revisión se detecten anomalías, éstas
deberán ser notificadas. Obviamente, siempre que sea posible se repararán inmediatamente o se
programará su solución. La anomalías encontradas se reflejarán en el formulario destinado a este fin
recogido en el citado anexo 1.

Figura 33: Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

Garcia. S; López. D. Pág. 83


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Por otro lado, la empresa cuenta con otras dos máquinas importantes para las cuales

adjuntamos check list de apoyo para su mantenimiento (figura 34 y 35):

Máquina de Soldar:

Su mantenimiento permitirá extender la vida útil del equipo, así como el ejecutar soldaduras

fuertes y de gran calidad. Recomendamos tener en cuenta estos consejos para dar vida útil y

preservar esta importante herramienta de trabajo.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MÁQUINA SOLDADORA

Responsable de la máquina:

Fecha:

INDICACIONES SI NO OBSERVACIONES

Verifique que todo el cableado de la máquina soldadora se

encuentre en buen estado, antes de iniciar el trabajo.

Evitar el contacto de la máquina con cualquier fuente de

líquido mientras esté en funcionamiento

Mantenga cualquier objeto inflamable fuera del alcance

del punto de soldadura

Proteger el cable de alimentación de la máquina, de los

agentes externos como aceites, elementos cortantes y el

calor. Disponga el cable de tal forma que no moleste ni esté

expuesto al deterioro, mientras trabaja.

Mantenga la soldadora en un ambiente seco y ordenado

Inspeccione visualmente los componentes del equipo, y

verifique que no presenten sobrecalentamiento,

Garcia. S; López. D. Pág. 84


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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conexiones sueltas, obstrucciones en las aspas del

ventilador, y que todo esté en orden.

LIMPIEZA

Rodillos de arrastre y la guía de la pistola

El hilo de soldar

La boquilla de la pistola

Difusor

Figura 34: Lista de verificación - Máquina Soldadora

Máquina mezcladora:

El objetivo principal es de darle un óptimo mantenimiento a la mezcladora de concreto

además de lograr que no presente fallas ni paros y por ende puede laborar con la máxima

eficiencia; e indicarle al operario y al ejecutor de mantenimiento de la maquina la buena

operación del mismo.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MÁQUINA MEZCLADORA

Responsable de la máquina:

Fecha:

INDICACIONES SI NO OBSERVACIONES

Verificar el filtro de aire

Chequeo del filtro de combustible

Revisar y limpiar la bujía.

Aplicar grasa en los puntos de contacto del piñón y la

cremallera.

Garcia. S; López. D. Pág. 85


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Revisar las condiciones de las correas multicanales

Inspección de la pintura en toda la estructura

metálica de la mezcladora de concreto.

Verificar si hay fugas de

aceite o combustible.

Retirar la suciedad, el polvo

o barro de la unidad.

Figura 35: Lista de Verificación - Máquina Soldadora

Además, adjuntamos un cronograma anual de las actividades a realizar como se muestra en

la figura 36, para que el mantenimiento sea exitoso, mostrando mes a mes las distintas

actividades a realizar según importancia ya sea 1, 2 ,3 semanas al mes o actividades que se

deben realizar diariamente.

Garcia. S; López. D. Pág. 86


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Figura 36: Cronograma anual de mantenimiento preventivo

Esto puede traer consigo las siguientes ventajas:

Seguridad: Las máquinas sujetas a mantenimiento preventivo operan en mejores

condiciones de seguridad.

Vida Útil: Una máquina tiene una vida útil mucho mayor que la que tendría con un sistema

de mantenimiento correctivo.

Coste de reparaciones: Es posible reducir el costo de reparaciones si se utiliza el

mantenimiento preventivo.

Carga de trabajo: La carga de trabajo para el personal de mantenimiento preventivo es más

uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo.

Garcia. S; López. D. Pág. 87


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Es necesario continuar verificando los resultados del mantenimiento preventivo y

modificarlos si es necesario para así satisfacer lo requerimiento de la operación. Siempre es

necesario añadir o quitar algo al programa en su proceso de mejoramiento, con ello se

propone elaborar un plan de capacitación anual que permita mejorar las habilidades y

competencias del personal operativo y técnico de mantenimiento de la planta de producción.

No se debe pasar por alto las solicitudes de mantenimiento por parte de los operarios, esto

puede llevar a la desmotivación y pérdida de pertinencia del personal operativo.

Luego de realizar las precauciones y los cuidados de la máquina vibradora, se disminuyó el

número de paradas a solo 1 parada al mes, obteniendo una disponibilidad del 98%:

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
144 𝑚𝑒𝑠 − 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑥100
144 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 98%

Figura 37: Enfoque-Diseño del trabajo

3.2.6 Propuesta de mejora con Metodología de las 5 S.

Para el análisis de esta metodología tomaremos en cuenta las imágenes 38, 39 y 40 donde se

demuestra que es necesario implementar las 5 S por su falta de orden, limpieza, lo cual

ayudará a mejorar las condiciones de trabajo de los operarios y aumentar su productividad.

Garcia. S; López. D. Pág. 88


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El área donde se iniciará la aplicación de las 5 S será en el área de producción de la empresa

Fadeco San Martin E.I.R.L, y las áreas involucradas como almacén de materia prima,

buscando así el incremento de la productividad con la práctica de principios de clasificación,

orden, limpieza-inspección, de esta manera el personal estará cómodo en su puesto de

trabajo, realizará las actividades más rápidas y tendrá un mejor rendimiento.

Figura 38: Evidencia de la falta de orden, clasificación y limpieza.

Figura 39: Evidencia de la falta de orden y limpieza en almacén

Garcia. S; López. D. Pág. 89


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Figura 40: Evidencia de la falta de orden, clasificación y limpieza en el área de soldado.

Paso 1: Planeamiento y organización

Para aplicar las 5 S es importante llevar a cabo un curso de inducción, capacitar al

equipo de trabajo con respecto a esta metodología y se determinen los materiales

necesarios para el desarrollo de esta implementación por lo tanto se requiere:

• Charlas de capacitación para todo el personal sobre los beneficios de la

implementación de 5 S.

• Concientizar al personal de iniciar con la disciplina del orden en sus respectivas

áreas.

• Establecer al líder y responsables por cada área del proceso productivo.

• Preparar un cuadro informativo sobre los avances de la implementación de las 5 S.

Garcia. S; López. D. Pág. 90


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Como se muestra en la figura 41, la empresa contará con un registro de asistencia que se

puede utilizar en las charlas de capacitación de la empresa, donde todos los trabajadores

deberán firmar y dejar constancia de esta.

Reporte de Asistencia
Capacitador: Fecha:
Horas:
Tema:
N° Nombres y Apellidos Firma Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

________________________ _______________________
Jefe Administrativo Encargado del área de
producción

Figura 41: Formato de reporte de asistencia

Paso

2. Implementación de Seiri (Clasificar):

En la empresa se puede observar desorganización en el área de producción como también en

las áreas involucradas, esto provoca demoras al momento de realizar la fabricación de los

productos y a su vez generan bajos niveles de productividad por tiempos improductivos

generados por la búsqueda de materiales. El desorden en esta área es ocasionado por la

acumulación de material sin ser clasificados, como herramientas, máquinas, productos

defectuosos, moldes, basura, tierra. Esta información se puede evidenciar en la figura 38.

Garcia. S; López. D. Pág. 91


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Para mejorar en este aspecto se tiene que tomar en cuenta lo siguiente:

• Se debe asignar a un encargado quien hará la evaluación inicial en cada área de la

empresa, el cual debe ser apoyado por los líderes de cada área; quienes deben ir

reportando sobre el avance de la implementación de 5 S en la empresa.

• Se debe establecer los criterios de selección de todas las cosas que se mantendrán en

las zonas de trabajo; aquellas que deben ser retiradas para evaluación y las que deben

ser eliminadas.

Para ello como se muestra en la figura 42, la empresa contará con un formato de

Cuestionario de descarte, el cual ayudará a clasificar materiales y equipos en todas las

áreas para una mejor organización.

Sirve
N° CUESTIONARIO PARA DESCARTE Observaciones
Si No
Existe objetos no necesarios en el lugar de
1
trabajo.
Existe algún material que no sea útil en el
2
área de trabajo.
Que materiales no se utilizan hace mucho
3
tiempo.
Que materiales malogrados deben de
4
repararse.
Existe cantidad excesiva de útiles de
5
trabajo.
Que materiales malogrados deben ser
6
eliminados.
Existe materiales malogrados y que no se
7
usan.
Los EPP guardados son útiles en el área de
8
trabajo.

Figura 42: Cuestionario para descarte

Garcia. S; López. D. Pág. 92


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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Paso 3. Implementación de Seiton (Ordenar):

Luego de haber clasificado los elementos, pasamos a la segunda etapa la cual es ordenar, es

decir almacenar los elementos de tal manera que sean fáciles de identificar para evitar

demoras.

Para la propuesta de mejora es necesario utilizar materiales tales como estantes, letreros,

cintas, esto servirá de ayuda visual para mantener el orden, lograr aprovechar el espacio de

trabajo, evitar con esto desperdicio de tiempo buscando materiales y sobre todo eliminar los

riesgos de accidentes causados por el desorden. Esta etapa brindará motivación a los

trabajadores ya que mejorará el área donde desarrollan sus actividades, es decir mejorará el

aspecto del área y tendrán un ambiente de trabajo agradable.

Para ello se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• En las áreas productivas se deberá ordenar y delimitar las zonas donde se almacenan

la materia prima, máquinas y herramientas.

• Los pasos peatonales deben estar también delimitados en cada área productiva.

Paso 4. Implementación de Seiso (Limpiar):

Para esta etapa es necesario desarrollar una cultura de limpieza en los trabajadores de la

empresa, se debe asignar un horario para llevar a cabo esta actividad dentro del horario de

trabajo, esta actividad se debe realizar diariamente y puede durar no más de media hora. Con

esto se tiene que los operarios al día siguiente empiecen sus actividades en un lugar ordenado

y limpio empezando directamente a fabricar los productos.

Garcia. S; López. D. Pág. 93


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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SAN MARTÍN E.I.R.L”
Para ello se debe considerar los siguientes aspectos:

• Se debe planificar la limpieza en conjunto con los operarios.

• Todas las áreas productivas desde deben tener una escoba y un recogedor en su área,

también deben tener trapos industriales para limpiar herramientas y lo que fuese

necesario 10 minutos al iniciar el turno.

• La máquina vibradora y mezcladora deberán limpiarse cuando la máquina esta

parada.

• Los operadores líderes de área y turno deben ser los responsables de que se realice

la limpieza en sus áreas de trabajo.

• Por la cantidad de polvo que se genera diario, se debe limpiar diario los equipos.

Paso 5. Implementación de Seiketsu (Estandarizar):

En esta esta etapa buscamos mantener la limpieza y el orden desarrollado anteriormente y

mantener el compromiso para tener el lugar de trabajo en condiciones óptimas para un buen

desarrollo. Para lo cual tomar se debe realizar lo siguiente:

• En cada área se debe colocar patrones visuales que indiquen el antes y el después de

la limpieza.

• Integrar las actividades realizadas anteriormente y considerarlas en el trabajo diario.

• Analizar y evaluar los resultados de la organización de la limpieza, guías de

ubicación de objetos, analizar lo agrupación creada a los objetos, y verificar como

quedaron las zonas de almacenamiento de materiales u objetos.

Garcia. S; López. D. Pág. 94


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DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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SAN MARTÍN E.I.R.L”

Paso 6. Implementación de Shitsuke (Disciplina):

Finalmente, para la última etapa es necesaria la participación total de los trabajadores para

mantener las condiciones logradas en las anteriores S. Para esto es necesario realizar

reuniones mensuales para tratar temas con cumplimiento de las normas y procedimientos

establecidos, verificación continua del orden y limpieza del área, mejora en la realización

del trabajo, es necesario que cada trabajador de la empresa se involucre en este proceso de

mejora para lograr los cambios con éxito.

El éxito de esta etapa conlleva lo siguiente:

• Como primer punto se debe reunir a todo el personal y se debe presentar el resultado

del trabajo realizado con la implementación de los 4 primeras S.

• El líder de cada área, el encargado de producción y jefe de planta son los responsables

de que se mantenga la disciplina de orden y limpieza en todas las áreas.

• Es importante realizar anuncios promocionando lo conseguido para que todos se

sientan comprometidos.

• El responsable de la implementación de 5 S debe seguir con las auditorías para

asegurar que todo el personal conozca los objetivos de implementar 5 S.

Con el fin de todos los trabajadores se mantengan en pie con esta metodología logrando un

buen ambiente de trabajo, ordenado y limpio, logrando mejorar la productividad, se

realizarán evaluaciones mensuales, como se aprecia en la figura 46, la empresa contará con

un formato de Auditoria de las 5 S donde se podrá evaluar detenidamente cada criterio de

esta metodología, viendo que puntos se pueden mejorar y que otros ya han alcanzado un

buen nivel.

Garcia. S; López. D. Pág. 95


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - AUDITORIA 5S


ASPECTO 1 2 3 4 5
PROMEDIO
CLASIFICACIÓN

Diferenciar entre lo necesario y lo innecesario


Elementos en buen estado
Frecuencia de uso
Residuo y material fuera de
servicio.
Cosas de uso personal.

Orden de las cosas


PROMEDIO
Existe un lugar para cada
ORGANIZACIÓN

material
Las herramientas están
organizadas
Los espacios de trabajo
están señalizados.
La materia prima está
organizada
El lugar de trabajo esta
limpio
Mantener el lugar limpio PROMEDIO

Áreas de trabajo limpias


LIMPIEZA

Zonas de transito sin


obstáculos
Maquinas limpias

Herramientas limpias
Estandarizar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo PROMEDIO
Las zonas de trabajo son
ESTANDARIZAR

seguras
Se tiene patrones de
limpieza para los pisos,
máquinas y herramientas
Hay ventilación e
iluminación adecuada
Los SSHH se mantienen
limpios.
Mantener la disciplina de la limpieza PROMEDIO
Los operarios conocen la
DICIPLINA

metodología 5s
Los uniformes están limpios
Se mantienen las áreas
ordenadas y limpias

Figura 43: Formato de Criterios de Evaluación – 5 S

Garcia. S; López. D. Pág. 96


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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Además, se tendrá un formato adicional para reuniones generales en donde se pueda

planificar semanalmente, esto para lograr objetivos con éxito y tener al personal en

constante control como se muestra en la figura 45.

Figura 44: Formato de Reunión

Siguiendo los pasos antes mencionados, la empresa tendrá las siguientes ventajas:

Garcia. S; López. D. Pág. 97


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
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1. Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal, trabajando en un

lugar limpio y ordenado.

2. Reducir riesgos y accidentes.

3. Mejora de la productividad.

4. Elimina los desplazamientos innecesarios.

Para que la aplicación de esta metodología tenga éxito, según (Vargas, 2004) es de suma

importancia tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. El compromiso de la dirección.

2. Informar y mantener informado del proceso de implementación de la

metodología de las 5 S a todos los trabajadores de la empresa.

3. Establecer equipos de mejora, es decir personal involucrado en la mejora.

4. Capacitar a los equipos con respecto a la metodología de las 5 S.

5. Registrar todas las acciones emprendidas.

Según el análisis que le realizamos a la empresa con el formato de evaluación antes

mencionado, siguiendo los criterios de clasificación que se muestran en la tabla 2, obtuvimos

un resultado en el nivel 2 del criterio de evaluación utilizado, el cual es evolucionando. Esto

muestra que no se está implementando las 5 S y que decae en el orden y limpieza de estos

puestos de trabajo.

Garcia. S; López. D. Pág. 98


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - AUDITORIA 5S
ASPECTO 1 2 3 4 5
PROMEDIO
CLASIFICACIÓN

Diferenciar entre lo necesario y lo innecesario


Elementos en buen estado 2 2
Frecuencia de uso 3
Residuo y material fuera de
servicio. 1
Cosas de uso personal. 2

Orden de las cosas


PROMEDIO
Existe un lugar para cada
ORGANIZACIÓN

material 2 1.4
Las herramientas están
organizadas 1
Los espacios de trabajo
están señalizados. 2
La materia prima está
organizada 1
El lugar de trabajo esta
limpio 1
Mantener el lugar limpio PROMEDIO

Áreas de trabajo limpias


LIMPIEZA

2 1.75
Zonas de transito sin
obstáculos 2
Maquinas limpias 1
Herramientas limpias 2
Estandarizar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo PROMEDIO
Las zonas de trabajo son
ESTANDARIZAR

seguras 3 2.5
Se tiene patrones de
limpieza para los pisos,
máquinas y herramientas 2
Hay ventilación e
iluminación adecuada 3
Los SSHH se mantienen
limpios. 2
Mantener la disciplina de la limpieza PROMEDIO
Los operarios conocen la
DICIPLINA

metodología 5s 2 2

Los uniformes están limpios


2
Se mantienen las áreas
ordenadas y limpias 2
Figura 45: Formato de Criterios de Evaluación – 5 S

Garcia. S; López. D. Pág. 99


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
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Tabla 23: Resultados de la auditoria actual

Logro Meta

1S Clasificación 2 5

2 S Organización 1.4 5

3 S Limpieza 1.75 5

4 S Estandarización 2.5 5

5 S Disciplina 2 5

Disciplina
Estandarización
Limpieza
Organización
Clasificación

0 1 2 3 4 5 6

Meta Logro

Figura 46: Comparativo actual vs Meta

La tabla 20 resume el nivel de las 5 S actual, para lo cual se ha propuesto llegar a un nivel 5

que es una mejora continua y plantear acciones correctivas para su flujo productivo. Este

nivel 5 es el que toda Empresa aspira llegar para no tener problemas en sus procesos, para

ello siguiendo con todo lo mencionado anteriormente en las etapas, se propuso la

implementación de clasificación y el orden de las 5 S, para lo cual primero se tuvo que contar

con el compromiso de cada uno de los trabajadores y se sientan involucrados como pieza

Garcia. S; López. D. Pág. 100


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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fundamental de esta mejora, informándolos a través de capacitaciones. Se pudo despejar el

área, ayudando a mejorar el desplazamiento y el orden de ubicación de cada operario; siendo

menos riesgoso de transitar y logrando aprovechar el espacio de trabajo, evitar desperdicio

de tiempo buscando materiales o herramientas, evitando accidentes por desorden, esto se

puede evidenciar en las figuras 47, 48, y 49.

Figura 47: Evidencia de la mejora en el área de Soldado

Figura 48: Evidencia de la mejora en el área de Secado

Garcia. S; López. D. Pág. 101


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
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Figura 49: Evidencia de la mejora en el Almacén

Considerando las mejoras se procedió a evaluar nuevamente según el formato de auditoria

como se muestra en la figura 50, llegando a la meta propuesta de tener un promedio de 5

según las 5 S.

Garcia. S; López. D. Pág. 102


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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - AUDITORIA 5S
ASPECTO 1 2 3 4 5
PROMEDIO
CLASIFICACIÓN

Diferenciar entre lo necesario y lo innecesario


Elementos en buen estado 4 4.25
Frecuencia de uso 4
Residuo y material fuera de
servicio. 5
Cosas de uso personal. 4

Orden de las cosas


PROMEDIO
Existe un lugar para cada
ORGANIZACIÓN

material 5 5
Las herramientas están
organizadas 5
Los espacios de trabajo
están señalizados. 5
La materia prima está
organizada 5
El lugar de trabajo esta
limpio 5
Mantener el lugar limpio PROMEDIO

Áreas de trabajo limpias


LIMPIEZA

5 4.75
Zonas de transito sin
obstáculos 5
Maquinas limpias 4
Herramientas limpias 5
Estandarizar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo PROMEDIO
Las zonas de trabajo son
ESTANDARIZAR

seguras 5 5
Se tiene patrones de
limpieza para los pisos,
máquinas y herramientas 5
Hay ventilación e
iluminación adecuada 5
Los SSHH se mantienen
limpios. 5
Mantener la disciplina de la limpieza PROMEDIO
Los operarios conocen la
DICIPLINA

metodología 5s 5 5

Los uniformes están limpios


5
Se mantienen las áreas
ordenadas y limpias 5

Figura 50: Auditoria con Implementación de las 5s

Garcia. S; López. D. Pág. 103


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Tabla 24: Resultados de la auditoria con 5 S

Logro Meta

1S Clasificación 4.25 5

2 S Organización 5 5

3 S Limpieza 4.75 5

4 S Estandarización 5 5

5 S Disciplina 5 5

Disciplina
Estandarización
Limpieza
Organización
Clasificación

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2

Meta Logro

Figura 52: Comparativo Mejora vs Meta

Como se mencionaba anteriormente, para tener un éxito del 100% se debe continuar con las

auditorias y seguir fomentando la aplicación de esta metodología. En este caso tenemos en

cuenta según la figura 52 que se pudo aumentar el nivel.

Garcia. S; López. D. Pág. 104


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3.3 Analizar técnica y económicamente la relación entre las mejoras y la

productividad.

Tabla 25: Costo total de equipos.

COSTO TOTAL DE EQUIPOS

CANTIDAD EQUIPO PRECIO DE VENTA $ COSTO TOTAL $


3 Máquina Vibradora S/1,000.00 S/3,000.00
1 Máquina cortadora S/300.00 S/300.00
1 Máquina soldadora S/500.00 S/500.00
1 Máquina mezcladora S/700.00 S/700.00

S/2,500.00 S/4,500.00

Tabla 26: Costo de mantenimiento, personal y herramientas

COSTO DE MANTENIMIENTO, PERSONAL,


HERRAMIENTAS

SUELDOS PERSONAL DE TECNICO

CANTIDAD SUELDO BASE + BENEFICIOS COSTO X anual


6 1200 86400

GASTOS ADMINSTRATIVOS

CANTIDAD SUELDO, Administrador y Gerente COSTO X ANUAL


1 1500 18000
1 2500 30000
48000

COSTO DE HERRAMIENTAS

CANTIDAD HERRAMIENTAS COSTO ANUAL


1 Kit Herramientas básicas 720
1 Kit Herramientas especiales 1700
2420

Garcia. S; López. D. Pág. 105


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COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CANTIDAD EPP MENSUAL COSTO TOTAL


6 50 3600

COSTO DE MOVILIDAD

COSTO X MES + MANTTO + COSTO TOTAL X


CANTIDAD COMB MES
2 100 2400

Tabla 27: Costo de materiales por mantenimiento de Equipos

COSTO DE MATERIALES PAR MANTENIMIENTO DE


EQUIPOS

MAQUINAS MÁQUINA MÁQUINA


INSUMOS VIBRADORAS MEZCLADORA SOLDADORA
ACEITE HIDRAULICO 40 40 20
FILTRO ACEITE 40
FILTRO DE AIRE
MANTENIMIENTO
ELECTRICO 100
40.00 40.00 80.00
160.00

Tabla 28: Costo de implementación de mejora

COSTO DE IMPLEMENTACION DE MEJORA

COSTO
CANTIDAD INSUMO PRECIO UNITARIO ANUAL
1 Implementación de escalera 2000 2000
10 5S 1000 10000
10 TPM 200 2000
16 Capacitaciones 150 2400

Garcia. S; López. D. Pág. 106


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16400

RESUMEN TOTAL
Sueldo Personal Técnico S/ 86,400.00
Sueldo Personal Administrativo S/ 18,000.00
Costo Herramientas y Equipos S/ 6,920.00
Costo de Implementos de Seguridad S/ 3,600.00
Costo de Movilidad S/ 2,400.00
Costos de Implementación de Mejora S/ 16,400.00
Costo de Mantenimiento de Equipos S/ 1,920.00
Costo de Capacitación S/ 24,000.00
Costo de Útiles de Escritorio y Equipos de Oficina S/ 3,530.00
GASTOS ANUALES S/ 163,170.00

Garcia. S; López. D. Pág. 107


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Tabla 29: Flujo de Inversión

FLUJO DE INVERSION

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldo Personal Técnico S/86,400.00 S/86,400.00 S/86,400.00 S/86,400.00 S/86,400.00 S/86,400.00


Sueldo Personal Administrativo S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00
Costo Herramientas y Equipos S/6,920.00 S/1,540.00 S/1,540.00 S/1,540.00 S/1,540.00 S/1,540.00
Costo de Implementos de Seguridad S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00
Costo de Movilidad S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00
Costos de Implementación de Mejora S/16,400.00 S/16,400.00 S/16,400.00 S/16,400.00 S/16,400.00 S/16,400.00
Costo de Mantenimiento de Equipos S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00
Costo de Capacitación S/24,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00
Costo de Útiles de Escritorio y Equipos de Oficina S/3,530.00 S/140.00 S/140.00 S/140.00 S/140.00 S/140.00
COSTO TOTAL S/163,170.00 S/128,340.00 S/128,340.00 S/128,340.00 S/128,340.00 S/128,340.00

Garcia. S; López. D. Pág. 108


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Tabla 30: Indicadores de Mejora


INDICADORES DE MEJORA 2018 2019 2020 2021 2022

INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vida útil total de las máquinas - S/48,000.00 S/48,000.00 S/48,000.00 S/48,000.00 S/48,000.00
Gastos de mantenimiento S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/1,920.00
Aumento de la producción - S/23,320.00 S/23,320.00 S/23,320.00 S/23,320.00 S/23,320.00
% Actividades productivas - S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00
% de reducción de accidentes laborales - S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00
Eficiencia económica en producción - S/144,300.00 S/144,300.00 S/144,300.00 S/144,300.00 S/144,300.00
TOTAL, INDICADORES DE MEJORA - S/225,170.00 S/225,170.00 S/225,170.00 S/225,170.00 S/225,170.00

Tabla 31: Flujo de Caja Neto proyectado

FLUJO DE CAJA NETO PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-S/163,170.00 S/96,830.00 S/96,830.00 S/96,830.00 S/96,830.00 S/96,830.00

COK = CPPC = WACC = 8.46% Mejor alternativa de inversión de bonos

VA S/ 381,992.28
VAN S/ 218,822.28 VAN > 0
TIR 52.0% TIR > COK
IR 2.34 IR>1

Garcia. S; López. D. Pág. 109


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✓ Se acepta el proyecto.

✓ Por cada sol de inversión retorna S/ 1.34 de rentabilidad.

Tabla 32: Indicadores de mejora - Optimista

OPTIMISTA
INDICADORES DE MEJORA 2018 2019 2020 2021 2022
INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

* Vida útil total de las máquinas - S/51,000.00 S/51,000.00 S/51,000.00 S/51,000.00 S/51,000.00

Gastos de mantenimiento - S/6,480.00 S/6,480.00 S/6,480.00 S/6,480.00 S/6,480.00

Aumento de la producción - S/24,320.00 S/24,320.00 S/24,320.00 S/24,320.00 S/24,320.00

% Actividades productivas - S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00 S/5,830.00

* % Reducción de accidentes laborales - S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

Eficiencia económica en producción - S/145,000.00 S/145,000.00 S/145,000.00 S/145,000.00 S/145,000.00


TOTAL, INDICADORES DE
MEJORA - S/234,430.00 S/234,430.00 S/234,430.00 S/234,430.00 S/234,430.00

Garcia. S; López. D. Pág. 110


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FLUJO DE CAJA NETO PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


-S/ S/ S/ S/ S/ S/
163,170.00 106,090.00 106,090.00 106,090.00 106,090.00 106,090.00

COK = CPPC = WACC = 8.46%

$
VA 418,522.8
$
VAN 255,352.8 VAN > 0 Acepta el Proyecto
TIR 58.5% TIR > COK ✓ Se acepta el proyecto
✓ Por cada sol de inversión retorna S/ 1.56 de
2.56
IR IR>1 rentabilidad

Garcia. S; López. D. Pág. 111


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Tabla 33: Indicadores de Mejora-Pesimista

PESIMISTA
INDICADORES DE MEJORA 2018 2019 2020 2021 2022
INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
S/ S/ S/ S/ S/
* Vida útil total de las máquinas - 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
S/ S/ S/ S/ S/
Gastos de mantenimiento - 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00
S/ S/ S/ S/ S/
Aumento de la producción - 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
S/ S/ S/ S/ S/
% Actividades productivas - 5,830.00 5,830.00 5,830.00 5,830.00 5,830.00
S/ S/ S/ S/ S/
* % Reducción de accidentes laborales - 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
S/ S/ S/ S/ S/
Eficiencia económica en producción - 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
TOTAL, INDICADORES DE S/ S/ S/ S/ S/
MEJORA - 221,110.00 221,110.00 221,110.00 221,110.00 221,110.00

FLUJO DE CAJA NETO


PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


- $ $ $ $ $
163,170.0 92,770.0 92,770.0 92,770.0 92,770.0 92,770.0

COK = CPPC = WACC = 8.46%

Garcia. S; López. D. Pág. 112


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$
VA 365,975.7
$
VAN 202,805.7 VAN > 0 Acepta el Proyecto
TIR > ✓ Se acepta el
TIR 49.2% COK proyecto
✓ Por cada sol de inversión retorna S/ 1.24 de
2.24
IR IR>1 rentabilidad

D Deuda S/ 164,000.00
C Capital S/ 540,000.00
KD Costo de la deuda 18.0%
t Impuesto a la renta 30.00%
Costo promedio ponderado de
CPPC
capital

Utilidad neta S/ 108,000.00


Roe = Ke = 7.20%
Total, de patrimonio S/ 1,500,000.00

CPPC = WACC = (D/D+C) * (Kd* (1-t)) + (C/D+C) * (Ke) 8.46%

Garcia. S; López. D. Pág. 113


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OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1 Discusión

Se halló el principal problema en el área de producción: tiene baja productividad en

sus procesos para la elaboración de Kits de desagüe; se analizó el comportamiento de la

productividad, obteniendo una mejora de la eficiencia económica de 1.28 soles de ganancia

y según (Oliveras, 2018) la eficiencia económica será positiva si es superior a 1; por lo tanto

significa que la empresa si es rentable.

Se pudo incrementar también la eficiencia física del 85%, que según (Elsie Vega, 2015), la

eficiencia tiene que ser eficaz, en donde se utilicen los mínimos recursos de manera

productiva; por lo que se disminuyó los desperdicios de la materia prima a través de la

reducción de tiempos y movimientos innecesarios obteniendo una eficiencia favorable del

91%.

La mano de Obra influye en el mejoramiento de la productividad, por lo que son los

trabajadores los actores principales del diseño y protagonistas del proceso (Gonzales

Fernandez, 2015); por lo que hubo un incremento en la productividad de mano de obra al

incrementar 6 Kits de desagüe al día; el cual conllevó a un proceso de evaluación utilizando

el diagrama hombre máquina; obteniendo un incremento en la producción de bases y cuerpos

de: 5 und/h-H a 5.5 und/h-H y de la producción de marcos y tapas de: 3.3 und/h-H a 3.6

und/h-H.

En la productividad de materia prima influye el materia que se compra y el uso adecuado

de este (Oliveras, 2018), por lo que se incrementó la productividad en base a los 66 Kits de

desagüe; se obtuvo un incremento en la productividad: de cada bolsa de cemento se producen

3.75 unidades de cada base a 4.12 bases/bolsa, por cada bolsa de cemento se producen 5.6

Garcia. S; López. D. Pág. 114


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unidades de cada cuerpo a 6.18 cuerpos/bolsa, por cada kg de alambrón se producen 3.6

armazones al día para marcos y tapas a 3.95 armazones/kg de alambrón y por cada bolsa de

cemento se producen 18 unidades de cada marco o tapas a 20 m o t/bolsa de cemento.

El tiempo de ciclo es un factor muy importante porque ayuda a optimizar la producción,

identificando el tiempo de cada operario para desarrollar las actividades necesarias (López,

2016), obteniendo un tiempo de ciclo de 6 min por cada Kit en la producción de 60 Kits al

día. Pero con el análisis de la propuesta de mejora, este puede disminuir hasta un 5.45 min

por cada Kit; logrando optimizar la producción.

Según (Métodos, 2012), las actividades productivas dan valor a la empresa de las

operaciones; por lo que se calculó el porcentaje actual de actividades productivas de bases y

cuerpos: 58%, actividades productivas de marcos: 63%, actividades productivas de tapas:

65%. Con la propuesta de mejora al disminuir las distancias de recorridos se incrementaron

las actividades productivas de bases y cuerpos: 94.5%, actividades productivas de marcos:

83%, actividades productivas de tapas: 82%.

Según (Villajulca, 2011), las actividades improductivas son tiempos ocios o muertos, es

decir las actividades que no generan valor a la empresa; se calculó el porcentaje actual de

actividades improductivas de bases y cuerpos: 42%, actividades improductivas de marcos:

37%, actividades improductivas de tapas: 35%; las cuales se ocasionan por las largas

distancias que tiene que recorrer el trabajador para trasladas la materia prima, luego de la

implementación de la mejora se obtuvo los siguientes resultados favorables: actividades

improductivas de bases y cuerpos: 3%, actividades improductivas de marcos: 16%,

actividades improductivas de tapas: 31%.

Garcia. S; López. D. Pág. 115


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El diagrama hombre máquina muestra la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo

del colaborador y el ciclo de la operación de la máquina (Frievalds, 2009); por lo que se

decidió realizar un diagrama hombre-máquina para analizar el trabajo y disminuir el cuello

de botella; obteniendo los siguientes resultados en el mezclado: el operario 1 demuestra un

tiempo productivo al 100%, el operario 2 tiene un tiempo muerto de 2 min, por lo que

muestra un tiempo productivo del 67%, la máquina 1 demuestra un tiempo productivo del

67%. Para el proceso de moldeado se obtuvieron los siguientes resultados: el operario 1

demuestra un tiempo productivo al 100%, el operario 2 demuestra un tiempo productivo del

100%, la máquina 2 demuestra un tiempo productivo del 67%. Se propuso acomodar las

máquinas en la misma estación de trabajo para hacer más eficiente la productividad y

disminuir el ciclo obteniendo los siguientes resultados: el operario 1 demuestra un tiempo

productivo al 100%, el operario 2 demuestra un tiempo productivo del 91%, la máquina 1

demuestra un tiempo productivo del 78% y la máquina 2 demuestra un tiempo productivo

del 71%. Teniendo un impacto en el tiempo de ciclo de las bases y cuerpos, pasando de 6

min a 5.45 min por pieza, por lo que ya no se elaborarán 60 piezas al día si no 66. Así mismo

impactó en la productividad de mano de obra y por cada hora hombre trabajada se produce

5.5 unidades más.

Es fundamentas el uso del cuerpo humano, herramientas y equipo; por lo que aplicamos la

metodología de las 5 S, las cuales pueden generar grandes beneficios en una empresa

(Leanmanufacturing10, 2019), se utilizó ese método porque se halló la falta de orden y

limpieza, Con la implementación de las 5 S se logra limpiar y ordenar el área de trabajo

dejándola despejada y libre de obstáculos u objetos innecesarios, así mismo se propuso.

Garcia. S; López. D. Pág. 116


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Finalmente se realizó la proyección teórica de la aplicación de la propuesta en los costos de

adquisición;, donde se obtiene un COK del 8.46%, según (Gonzalez, 2009)el VAN debe ser

mayor a 0 y se obtuvo un Van de 346,817.1 nuevos soles, el TIR debe ser mayor que COK

y se obtuvo un TIR de 62.9%, el IR debe ser mayor que 1 y se obtuvo un IR del 2.72. Por lo

tanto, el proyecto es viable.

4.2 Conclusiones

• Se analizó el comportamiento de la productividad específicamente en la

elaboración de los Kits de desagüe, obteniendo que el principal problema de

la empresa el no contar con indicadores ni procedimientos que le permita

valorar el desempeño de sus procesos.

• Se halló el diagnóstico del área de operaciones usando la matriz producto-

proceso, y se identificó que el tipo de producción es continua; en base a esta

se utilizó los 9 enfoques de Niebel y se diagnosticó los principales problemas

del área de operaciones: no cuentan con un manual de procedimientos que les

normalice y facilite realizar cada proceso, no tiene una adecuada distribución

del almacén de materia prima y herramientas que les permita ahorrar

distancias de recorrido y optimizar tiempos para incrementar la

productividad. No cuentan con un control adecuado para el mantenimiento de

sus máquinas, por lo que están deterioradas; y finalmente las condiciones de

trabajo no son adecuadas, tienen el ambiente desordenado con muchas cosas

obstaculizando el paso. Mediante los problemas encontrados, se propuso

implementar mejoras utilizando diferentes métodos, obteniendo un impacto

Garcia. S; López. D. Pág. 117


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de mejora en la productividad, disminuyendo los tiempos del operario y

aumentando la producción de 60 a 66 productos al día.

Así mismo se disminuyeron los tiempos que demora ir de un lugar a otro

gracias al diagrama de recorrido, el cual impactó en el incremento de las

actividades productivas y disminución de actividades improductivas; además

se halló que no llevan un control adecuado de un TPM para la vida útil de sus

máquinas; por lo que se implementó un plan de mantenimiento preventivo.

Finalmente se implementó con éxito el orden y la limpieza de la metodología

de las 5 S, donde las áreas de trabajo quedan libres de obstáculos y con

espacios libres.

• Se concluye con los indicadores financieros que la propuesta de mejora es

viable, ya que se demuestra que el proyecto es factible y rentable, en donde

el TIR debe ser mayor a COK para que el proyecto sea viable; obteniendo un

COK actual de 8.46% y el TIR de 58.5%; por lo tanto, la mejora es viable y

un IR de 2.56; que por cada sol invertido retorna 1.56 soles de rentabilidad

para la empresa.

Garcia. S; López. D. Pág. 118


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REFERENCIAS

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Patria.

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Garrido, S. G. (2016). Formulas de cálculo de indicadores de disponibilidad. Obtenido de

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Gonzales Fernandez, G. (2015). Mejorar la productividad en el área de producción de

premezclas en la empresa Hensil SRL aplicando la petodología PHVA. Lima.

Indicadores de productividad. (2018).

Industrial, I. (2016). Estudio de Tiempos: Valoración de Ritmo de Trabajo. Obtenido de

http://lawebdelingenieroindustrial.blogspot.com/2016/08/estudio-de-tiempos-

valoracion-del-ritmo.html

Krajewski, L., & Ritzman, L. (2008). Administración de operaciones. Octava edición.

Llajaruna. (2014).

López, S. (2016). Estudio de tiempos.

Martinez. (2014). “Caracterización química y físico-mecánica de cementos adicionados

de filer calizo en Venezuela” Revista Alconpat, Mexico, 2015.

Niebel. (2004).Métodos, Estandares y Diseño del trabajo.

Niebel. (2009). Métodos, Estandares y Diseño del trabajo (Estudio de tiempos)

Niebel. (2014). Métodos, Estandares y Diseño del trabajo.

Garcia. S; López. D. Pág. 119


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS
DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO
SAN MARTÍN E.I.R.L”

Oliveras, E. -F. (2018). Indicadores de productividad.

Process Quality Associates Inc. . (2006).

Saneamiento, D. d. (2016). Compedio Normativo de Saneamiento.

Torres, J. (Octubre 2012). Producción, Productividad y Eficiencia Económica.

Vega, E. (2015). Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Productividad.

Garcia. S; López. D. Pág. 120


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXOS:

GUIA DE OBSERVACIÓN

Nombre de la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L


Nombre del Observado
Puesto o Cargo
Antigüedad en el puesto
Edad del Observado
Cuenta con alguna discapacidad

OBJETIVO: Observar y evaluar el desempeño realizado por el trabajador dentro de la empresa.

INSTRUCCIONES: Observar la ejecución marcando con una (x) el cumplimiento de acuerdo con la

escala establecida (si, no, tal vez).

N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO TALVEZ OBSERVACIONES


1 Llega a tiempo al trabajo

2 Verifica que su área de


trabajo esté limpia y
ordenada
3 Cumple con el uniforme
requerido
4 Elabora sus actividades en
tiempo y forma
5 Ejerce un buen
comportamiento en el
grupo de trabajo
6 Verifique que la
maquinaria funcione
correctamente
7 El espacio donde trabaja es
el adecuado
8 Elabora su trabajo con
calidad
9 Cumple los pasos
establecidos para la
elaboración del proyecto
10 Es responsable en su
trabajo
11 Recibe capacitaciones y las
aprovecha

Garcia. S; López. D. Pág. 121


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA

Empresa: Fadeco San Martín E.I.R.L Fecha: 10/10/2018


Nombre del Entrevistado: Carlos Portal
Cargo: Encargado del area de Operaciones

Preguntas:

1.- ¿Cuál es el rubro de la empresa?

2.- ¿Con cuantos trabadores cuentan en el área de producción?

3.- ¿Cuántas horas trabajan al día los operarios?

3.- ¿Cuál es el producto con mayor demanda de la empresa?

4.- ¿Cuales son los procesos que se realizan para la elaboración de los Kits de desagúe?

5.- ¿Cuántos Kits de desagúe elaboran al día?

6.- ¿Cuentan con procesos estandarizados?

7.- ¿Cuáles son los mayores problemas que presentan en el área?

8.- ¿Qué le gustaría mejorar en el área de producción?

9.- ¿Cada cuanto tiempo se capacita el personal?

10.- ¿Con cuantas máquinas cuenta el área y cual es su función ?

10.- ¿Le hacen mantenimiento a las máquinas ? ¿ Cada cuanto tiempo?

11.- ¿Los trabajadores cuentan con el EPP necesario?

Garcia. S; López. D. Pág. 122


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°1: Suplementos del Cortado – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER

Suplementos Necesidades personales 5 0


Constantes Básico por fatiga 4 0


¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Lígeramente incómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 2,5 Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 0

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, termómetro 16


atmosféricas de Kata (milicalorías/cm2/seg) 0

Precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
2

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

14%

Garcia. S; López. D. Pág. 123


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°2: Suplementos del Soldado – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER

Suplementos Necesidades personales 5 0


Constantes Básico por fatiga 4 0


¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Lígeramente incómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 2,5 Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 0

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, termómetro 16


atmosféricas de Kata (milicalorías/cm2/seg) 0

Precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
2

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

14%

Garcia. S; López. D. Pág. 124


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°3: Suplementos del Mezclado – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER

Suplementos Necesidades personales 5 0


Constantes Básico por fatiga 4 0


¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Lígeramente incómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 15 Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 5

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, termómetro 16


atmosféricas de Kata (milicalorías/cm2/seg) 0

Cierta precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
0

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

17%

Garcia. S; López. D. Pág. 125


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°4: Suplementos del Moldeado – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER 1


Suplementos Necesidades personales 5 0
Constantes Básico por fatiga 4 0

SÍ 1
¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Cómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 10 Kg Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 3

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, termómetro 16


atmosféricas de Kata (milicalorías/cm2/seg) 0

Cierta precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
0

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

15%

Garcia. S; López. D. Pág. 126


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°5: Suplementos del Pulido – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER

Suplementos Necesidades personales 5 0


Constantes Básico por fatiga 4 0


¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Cómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 2,5 Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 0

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, termómetro 16


atmosféricas de Kata (milicalorías/cm2/seg) 0

Precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
2

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

14%

Garcia. S; López. D. Pág. 127


“INFLUENCIA DE LA MEJORA DEL ÁREA DE
OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L”

ANEXO N°6: Suplementos del Pulido – Estudio de tiempos

ESTUDIO DE TIEMPOS - DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

¿Género del operario? HOMBRE MUJER

Suplementos Necesidades personales 5 0


Constantes Básico por fatiga 4 0


¿El trabajo se realiza de pie?
2

¿Cómo es la postura habitual para Cómoda


Postura anormal
realizar el trabajo? 0

Levanta, tira o empuja un peso 2,5 Kg Kg


Uso de la fuerza
equivalente a: 0

Normal
Iluminación La percepción de iluminación es:
0

Condiciones Índice de enfriamiento, 16


atmosféricas termómetro de Kata 0

Cierta precisión
Tensión visual La operación realizada requiere:
0

Continuo
Ruido La sensación de ruido percibido es:
0

Algo compleja
Tensión mental La operación realizada es:
1

Algo monótona
Monotonía La operación realizada es:
0

Algo aburrida
Monotonía física La operación realizada es:
0

Los suplementos del elemento son del:

12%

Garcia. S; López. D. Pág. 128

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