Acido Espumado
Acido Espumado
Acido Espumado
COLABORADORES:
CEINPET 2005
FICHA TECNICA
2. Entidades participantes
3. Objetivos
Desarrollar una Tecnología de Estimulación con Ácidos Espumados, que nos permite
incrementar la producción de petróleo en los pozos con bajas presiones de capas y
grandes espesores productivos abiertos, en los yacimientos existentes.
Alcanzar una mayor penetración con el tratamiento en las formaciones de altos
contenidos de carbonatos (> 70 %), usando el sistema de ácido espumado para retardar
la acción del mismo en este tipo de reservorio y controlar de esta forma las perdidas por
filtrado.
Crear una energía adicional en la formación, con la introducción del N2 gas, junto con el
acido, para facilitar la limpieza del pozo.
4. Resultados Fundamentales
2
Se creó una tecnología de estimulación de pozo con ácidos espumados, la cual permite
realizar el tratamiento en pozos con bajas presiones de capas, con grandes espesores
productivos abiertos y con altos grados de inclinación (Pozos Horizontales).
Se introduce el uso del Surfactante SPUM-171, el cual es un producto desarrollado por el
CEINPET. Este surfactante permite formar espuma estable en medio acido. Sustituye la
adquisición de productos comerciales para estos fines.
Se introduce por primera vez, en el país, el uso del Nitrógeno (N2) gas, en las
estimulaciones de pozos.
El sistema de acido espumado diseñado, crea una energía adicional en la formación, con
la introducción de N2 gas, junto con el acido, lo que permite sacar más rápidamente los
productos de la reacción del acido gastado, así como los finos que no se disolvieron
durante el tratamiento.
Con el sistema de ácidos espumados, desarrollado por el CEINPET, se logró reducir las
perdidas por filtración del acido y retardar la acción del mismo con las rocas de alto
contenido de carbonatos, lo que permite formar canales de flujos más largo en la roca.
Se logró hacer por primera vez en Cuba, un tratamiento de estimulación de pozos,
empleando acido espumado con surfactante y N2 gas.
Con el tratamiento de estimulación, aplicado en el pozo Vd-569ª, se logró incrementar la
producción de petróleo de 0 m3/d hasta 35 m3/d. Demostrándose la eficiencia de este
tipo de tratamiento.
Con la aplicación de este sistema de acido espumado, se reducen los costo de
tratamiento, ya que se utilizan productos desarrollados en el país y la inversión se
recupera en corto plazo.
Se han obtenido hasta la fecha más de 5000 ton de petróleo adicional, por la aplicación
de esta tecnología en el pozo Vd-569ª.
Como aporte científico técnico obtenido con el desarrollo de esta tecnología de acido
espumados podemos citar dos aspectos fundamentales que en su conjunto constituyen
la metodología desarrollada para la aplicación de este tipo de tratamiento:
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registran la información primaria y las condiciones que debe tener el pozo para poderle
aplicar este tipo de tratamiento con fluido activado con N2.
Con todo este estudio desarrollado, se logró realizar el primer trabajo en Cuba, de
estimulación de pozo con acido espumado a base de surfactante y nitrógeno gas, con
resultados satisfactorios.
6. Efecto económico
10%
90%
Por lo tanto otra ventaja de gran a importancia que posee esta técnica es la de
incrementar el coeficiente de recuperación de las reservas existente, lo cual se traduce en
mayor producción de petróleo, reduciendo los costos de producción de la tonelada de
petróleo.
Basado en los resultados alcanzados, con la aplicación de esta tecnología, los grupos
técnicos de las empresas petroleras, han analizado y seleccionado un potencial de pozos,
que tienen mejores condiciones, para realizarle este tipo de tratamiento, los cuales se
4
nombran a continuación: Pozos (Guasima 321, Vd-800, Majaguillar 2,3 y 21, Vd-732, Bj -
805 y Pina 105)
Por lo tanto, de los resultados del análisis de producción y económico, realizado para
evaluar la factibilidad de la aplicación de esta tecnología, podemos decir que existe un
potencial de más de 6 pozos seleccionado hasta el momento, donde se puede realizar
este tipo de tratamiento, lo que podría significar un incremento de producción adicional
de más de 387 936,6 ton, con un ahorro estimado de más de 1. 2 millones de USD y
un pronóstico de más de 25 millones de USD de beneficio por incremento de la
producción de petróleo.
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SUMARIO
El presente informe resume los resultados y análisis de las actividades realizadas, con la
finalidad de evaluar una metodología para introducir la tecnología del ácido espumado,
como alternativa para incrementar la producción de petróleo en pozos depletados del
campo Varadero.
Estas actividades incluyen en primer lugar el estudio de las condiciones del pozo
seleccionado como candidato para realizar la Prueba Piloto, el diseño del Programa de
Evaluación del sistema ácido espumado en el laboratorio, así como, la confección del
Programa de Tratamiento de Estimulación Acida, utilizando un surfactante desarrollado
por el CEINPET y nitrógeno para generar la espuma ácida durante el tratamiento.
Así mismo se incluyen los resultados y análisis de las pruebas de laboratorio realizadas en
el CEINPET, orientadas hacia la selección de la mejor concentración del surfactante
SPUM -171 en el sistema ácido, a las condiciones presentes en el yacimiento Varadero.
6
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
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Se conoce también que la existencia de casquete de gas secundario en el yacimiento
puede ser un problema a la hora de seleccionar una medida geólogo-técnica (punzar y
ampliar nuevos horizontes) y que en el yacimiento existen una serie de pozos con zonas
viejas, donde estas zonas por lo general tienen grandes espesores productivos abiertos y
bajas presiones de capa. Los estudios que hemos realizado y las experiencias que nos
muestran las literaturas especializadas nos conducen a la línea de trabajo con las
espumas para dar la solución a estos problemas (bajas presiones de capa).
OBJETIVOS DE LA TECNOLOGIA
Utilizar un Sistema Espumado que permita retardar la acción del HCl 15% sobre las
formaciones de alto contenido de carbonatos para formar canales de flujo más largo en la
Formación y crear una energía adicional en la zona aledaña al caño del pozo con la
introducción de Nitrógeno gaseoso junto con el ácido de forma tal que permita sacar más
rápidamente los productos de la reacción del ácido gastado y los finos que no se
disuelvan durante el tratamiento
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NOVEDAD
Se realiza por primera vez un estudio integral para caracterizar y evaluar productos
surfactantes capaces de formar espumas en medio acido, se diseñan formulaciones para
formar sistemas espumados, para los trabajos de estimulación de pozos y se confeccionan
por primera vez, programas de tratamiento de pozo con fluidos activados.
Se logró por primera vez en Cuba una tecnología así como una receta de ácido
espumados para la estimulación de formaciones de altos contenidos de carbonatos (> 70
% calizas) y bajas presiones de capas, Permitiendo que este llegue a ella con el 100% de
su concentración de diseño (HCl 15%) logrando que el mismo penetre más profundo y que
los nuevos canales que se crean sean más largo, donde se introducen logros como:
Se creó una tecnología de estimulación de pozo con ácidos espumados, la cual permite
realizar el tratamiento en pozos con bajas presiones de capas, en pozos con grandes
espesores productivos abiertos y en pozos con altos grados de inclinación (Pozo
Horizontales).
Se introduce el uso del Surfactante SPUM-171, el cual es un producto desarrollado por el
CEINPET. Este surfactante permite formar espuma estable en medio acido. Sustituye la
adquisición de productos comerciales para estos fines.
Se introduce por primera vez, en el país, el uso del Nitrógeno (N2) gas, en las
estimulaciones de pozos.
Con el sistema de ácidos espumados, desarrollado por el CEINPET, se logró reducir las
perdidas por filtración del acido y retardar la acción del mismo con las rocas de alto
contenido de carbonatos, lo que permite formar canales de flujos más largo en la s rocas.
Se logró hacer por primera vez en Cuba, un tratamiento de estimulación de pozos,
empleando acido espumado con surfactante y N2 gas.
Con el tratamiento de estimulación, aplicado en el pozo Vd-569ª, se logró incrementar la
producción de petróleo de 0 m3/d hasta 35 m3/d. Demostrándose la eficiencia de este
tipo de tratamiento.
Se han obtenido hasta la fecha más de 5000 ton de petróleo adicional, por la aplicación
de esta tecnología en el pozo Vd-569ª.
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Entre los datos que se necesitan recolectar para hacer el Diagnóstico del Pozo, se
encuentran:
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Si el levantamiento o el empuje natural han tenido variaciones que justifican la baja
producción
Si hubo pérdidas de filtrado en la completación o perforación
Si se inyectó en la formación fluidos contaminados
Si se modificó la permeabilidad con algún agente químico
Si se inyectó vapor que puede haber producido emulsión, etc.
Este trabajo se ha diseñado teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen en
el proceso de producción de los pozos; así como la disponibilidad de los recursos y
herramientas que posee la Empresa para realizar este tipo de trabajo.
Metodología empleada
Los fluidos espumados, son los fluidos últimamente desarrollados para su aplicación en
la industria del Petróleo. Su uso se ha generalizado en un alto número de
operaciones, lo cual los hace de una amplia versatilidad. Poseen ventajas particulares y
muy beneficiosa cuando son usados en tratamientos de Estimulación (Fractura
Hidráulica,Acidificaciones).
11
Un fluido de
Estimulación
Ácido Espumado
espumado es una
dispersión de un gas
en un liquido, en donde
Líquido, fase externa o
el gas constituye la
fase dispersa y el
Los Fluidos Espumados hacen que los canales de flujo formados sean más
estrechos y menos ramificados que cuando se utiliza ácido simple.
Energizan momentáneamente reservorios de baja presión.
Garantizan una baja pérdida de fluido a la formación.
Reducen la posibilidad de daño a la formación.
Reducen la necesidad de pistoneo (Swab).
Acortan el tiempo de cierre del pozo después de la estimulación.
Puede utilizarse como Agente Desviador de Flujo en pozos equipados con
accesorios de control de arena, gravel packs o liners acanalados.
Permite realizar el tratamiento uniforme en pozos horizontales con grandes
espesores abiertos.
Reducen los costos de operación.
12
Factores que caracterizan las Espumas.
13
La calidad de la espuma se determina matemáticamente según Mitchell como:
VolumenGasT , P
CalidadEspuma% = ⋅ 100
VolumenGasT , P + VolumenLíquido
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En estas condiciones resultó seleccionado un Sistema Espumado con concentraciones
del agente espumante y del viscosificador de 1.0% y 0.4% respectivamente. En estas
condiciones fueron observados mejores resultados en cuanto al Tiempo de vida medio
(t1/2), Tiempo de ruptura total (tRt) y Volumen de espuma formado (Ve).
Código Variable
X1 Conc. Espumante
X2 Conc Viscosificador
Variable
Código
Y1 Tiempo de vida media (t1/2)
Y2 Tiempo de ruptura total (tRt)
Y3 Volumen de Espuma
Los resultados del diseño fueron procesados con el Programa Statgraph versión 2.0,
obteniéndose las ecuaciones matemáticas que explican la influencia de las variables
independientes y su interacción sobre el valor de las respuestas.
15
A continuación en la tabla #3 aparecen los valores de t1/2 obtenidos.
No de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ensayos
Valores del 140 112 130 124 109 139 129 138 126 137
t1/2 (seg.)
Como se observa la Tabla #3 muestra los valores t1/2 obtenidos en cada una de las
réplicas efectuadas.
Los mismos fueron corridos mediante el Programa Statgraph versión 2.0. El cual
mostró que para los 10 valores considerados que se encuentran entre 109.0 y 140.0,
se obtuvo un intervalo de confianza para la media igual a 128.4 +/- 7.8 segundos y uno
de 10.99 +/- 4 segundo para la desviación estándar con un nivel de confiabilidad del
95.0% en ambos casos, por lo cual el método resulta confiable para realizar la medición
requerida.
Solución al 1.5%
Se hace evidente que para todos los índices controlados los valores reportados son
muy cercanos, o sea que la variación es debida a errores de método siempre existentes
en cualquier ensayo, por lo cual consideramos que el producto mantiene sus
16
características iniciales dentro del período de los 6 meses después de haber sido
obtenido.
HCL 15%, HAC al 2%, JC-2 al 0.4% + ETSL-00 al 5%, HEC-10 al 0.4%.
Petróleo
Por los resultados obtenidos se observa en la tabla un crudo con altos valores de
densidad, viscosidad y alto contenido de asfáltenos y resinas cuya característica
principal originado por la alta emulsión que presenta el mismo cuyo valor es de un 50%.
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Tabla #7 Prueba de Compatibilidad a temperatura de 600c entre la formulación ácida + espuma (Hcl 15%,
Hac al 2%, JC-2 al 0.4% + ETSL-00 al 5%, HEC al 0.4%.) con el Crudo Varadero 569-A.
Tabla #8 Prueba de Compatibilidad a temperatura de 600c entre la formulación ácida +espuma (Hcl 15%,
Hac al 2%, JC-2 al 0.4% + ETSL-00 al 5%, HEC-10 al 0.4%) reaccionada con la formación de Bonachea
y el Crudo Varadero 569-A.
Como se puede observar en la tabla #8 la formulación ácida +espuma (Hcl 15%, Hac al
2%, JC-2 al 0.4% + ETSL-00 al 5%, HEC-10 al 0.4%) reaccionada con la formación de
Cifuentes afloramiento Loma de Bonachea no presenta problemas de emulsión con el
crudo probado, obteniendo durante todo el tiempo de ensayo un 96% de separación de
la fase acuosa.
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Tabla #9. Caracterización química ácido espumado con la formación
Análisis Muestra
PH 0.23
ρ g/cm3 1.19
Acidez % 1.52
Cl- mg/l 14180
Ca2+ mg/l 77900
Mg2+ mg/l 3466
Fe2+ mg/l 6
Fe3+ mg/l 160
Fetotal mg/l 166
Tabla #10. Evaluación de la variación de la permeabilidad durante la inyección del ácido espumado
19
Como puede verse en la tabla # 10, en todos los casos, obtenemos un aumento
significativo de permeabilidad, variando en más del 100 %. Estos resultados nos indican
que el producto cumplió su objetivo, lográndose el efecto deseado.
K ⋅ ∆P ⋅ φ
CV = 0.0469 ⋅
µ⋅
Como el fluido de estimulación es forzado hacia la formación, la zona invadida por éste
es cada vez mayor y como consecuencia el fluido de la formación es comprimido, lo
cual restringe cada vez mas el flujo. Este mecanismo es más efectivo cuando el fluido
del yacimiento y el de estimulación poseen propiedades físicas similares y no son muy
compresibles.
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P = Presión diferencial
= Viscosidad del fluido del yacimiento
Cc = Coeficiente de compresibilidad del fluido de la formación
En muchos de los casos el proceso es controlado por los mecanismos regulados por la
viscosidad y la compresibilidad por lo que se define un coeficiente total dado por la
siguiente ecuación matemática
1 1 1
2
= +
CVC CV2 C C CVC
1 1 ⎛ 1 1 ⎞
− + 2
+ 4 ⋅ ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟
CC CC ⎝ CV CW ⎠
C=
⎛ 1 1 ⎞
2 ⋅ ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟
⎝ CV C W ⎠
Para el estudio del proceso de filtración de los fluidos de estimulación ácida se diseñó
un equipo similar al utilizado en norma API RP 39 “Standard Procedures for Evaluation
of Hidraulic Fracturing Fluids” y se utilizó el procedimiento descrito en dicha norma para
la evaluación de los fluidos estudiados.
21
Los fluidos evaluados fueron:
Acido simple (HCL 15%; HAC 2 %; JC-2 0.4 %, Travi 0.1 %),Acido emulsionado
HCL 15 %; HAC 2%; Unikol 0.1 %, Cay 610 0.25%; Travi 0.05 % EB 2 1 % +
LCO
Espuma ácida (HCL 15 %; HAC 2%; JC-2 0.4%; ETS 5 %; HEC-10 0.4 % )
1/2
m/s
Acido Emulsionado
0,018 Acido Simple
0,016 Espuma ácida
0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
Caudal vs tiempo
cm³/s
1,80
1,60 Acido emulsionado
1,40 Acido simple
1,20 Espuma ácida
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0 5 10 15 20 25 30
min
22
FORMULACIÓN PROPUESTA (RECETA)
Profundidad. 1740 m
Diámetro exterior de la camisa de producción Dx8.5mm 146 mm
Diámetro interior de la camisa de producción Dx8.5mm 130 mm
Capacidad de la camisa (Diámetro interior 130mm) 0.01326 m3 /m
Diámetro exterior del Tubing 88.9 mm
Diámetro interior del Tubing 76 mm
Capacidad del Tubing 0.0045 m3 /m
Zonas Punzadas. 1720-1660 m
1650-1590 m
Porosidad 15 %
Permeabilidad 100 mD
Radio del Pozo 0.073 m
Radio de drenaje 100 m
Radio de penetración, zona dañada 0.6 m
Gradiente de fractura aproximado atm./m
Presión de fondo at 1650 89 atm
Presión de capa at 1650 63 atm
Espesor de la capa a tratar 120 m
Densidad del fluido G/cm3
Temperatura de formación 60 ºC
Nivel de fluido del pozo En la boca m
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO
Partiendo de estas condiciones que no son las óptimas para el espesor de capa abierta
y teniendo la limitante en el agregado de bombeo de nitrógeno que solo nos permite
alcanzar un caudal máximo de bombeo de 8 stm3/min. Se propone realizar el
tratamiento con un volumen de 80 m3 de espumas. Teniendo condiciones para realizar
el trabajo el volumen de tratamiento adecuado para alcanzar un radio de penetración de
1m en la zona a estimular es de 166 m3 de solución ya que tenemos un espesor de
120 m.
Por otra parte partiendo de lo que se plantea en las estimulaciones con ácido
espumados, donde se dice que con el ácido espumado se requiere un menor volumen
de ácido, del orden de 5 a 6 veces menor, al utilizar un volumen de 80 m3 de espumas
estamos en el rango de lo que se plantea ya que estaríamos utilizando un volumen 3
veces mayor de lo necesitado en un tratamiento de ácido espumado (27,6 m3).
24
Tabla #13 Diseño de programa de tratamiento con ácido espumado
Como se observa en la tabla #13, producto a las limitaciones que tenemos con el
caudal de nitrógeno vamos a obtener una calidad de espumas de 30 % , muy inferior a
las obtenidas en el laboratorio ( 70-80 %). Esto trae como consecuencia que la espuma
no sea tan estable y que su comportamiento sea la de un fluido newtoniano como se
puede observar en el siguiente gráfico.
25
Por lo tanto en el tratamiento propuesto la formulación ácida
Se inyectará semi-espumada, aparentemente será un ácido nitrificado donde la
solución se inyecta con un volumen de nitrógeno determinado lográndose espumar el
ácido pero con una calidad de espuma baja y con poca estabilidad de la misma.
Este tratamiento como se observa en la tabla #13 , a las condiciones del pozo tendrá
un caudal de inyección de la solución líquida de 0.24m3/min ( 1.5 bbl/min) y de
Nitrógeno de 0.103m3/min (0.65 bbl/min ) para un caudal total de salida después del
generador de 0.34 m3/min ( 2.14 bbl/min ). Este tipo de tratamiento también nos va a
permitir evaluar la efectividad de utilizar ácido espumado con nitrógeno en el yacimiento
Tratamiento
Figura #7 Tratamiento
26
Prueba de Campo pozo VD-569 A
27
Vaporizador ambiental para la total conversión de nitrógeno líquido a
gaseoso a temperatura ambiente. Está compuesto por tubos de
acero inoxidable aleteados con aluminio, la capacidad es de 600 m3/h
y la presión máxima de trabajo de 250 bar. Entre los dispositivos de
seguridad cuenta con una válvula de 220 bar disparo y un manómetro
de electrocontacto con parada de motor eléctrico de la bomba según
la presión de entrega requerida.
TK Agua + Agregado de 1 3
Surfactante + Bombeo GE
Polímeros
Pozo
60 m3
Válvulas Cheque 1, 2 y 3 2
Rig TK
Bomba 60 m3
N2 Vaporizador
Paila de N2 TK H2O
Moto
Bomba
60 m3
Figura. #8. Esquema de Instalación de Superficie para la aplicación de la tecnología de Ácido Espumado.
NORMAS de SEGURDAD
Cuando se bombea nitrógeno pozo abajo, cuando se transfiere o siempre que sea
posible un contacto personal con nitrógeno liquido, se exige el siguiente equipo de
protección.
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Mangas largas.
Mascaras de protección facial.
Guantes de cuero o guantes plásticos aislados.
El nitrógeno liquido sobre su piel o en sus ojos congelara inmediatamente los tejidos,
causando una quemadura grave. Es necesario obtener tratamiento medico inmediato.
El nitrógeno liquido quema porque la temperatura del nitrógeno es de menos 320 ºF
(menos 196ºC)
Los empleados deben evitar el contacto con las fugas de N2 y no deben trabajar en las
áreas donde se bombee N2 líquido.
Si una persona ha tenido contacto con N2 liquido, lave la piel inmediatamente con
abundante agua tibia durante por lo menos 5 minutos. No toque la piel.
Obtenga atención médica inmediata después de lavar el área afectada.
Programa de Inyección.
29
Después de realizada la estimulación en este pozo se observaron los resultados
expuestos en las figuras #9 y #10.
Tratamiento con ácido Espumado
Comportamiento de la Producción Pozo Vd-569A
40
35
Produccion antes Tratamiento
30
Produccion Despues Tratamiento
Producción (m3/d)
25
20
15
10
0
0 50 100 150 200 250 300
Días
Figura #9 Comportamiento de la producción antes y después de realizado el tratamiento
1m3 solucion
130
Solucion Acida+
120
PostFlujo de LCO+ Nitrogeno
110
100
90
Presión (atm)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 60 120 180 240 300 360
Tiempo (min)
Figura #10. Comportamiento de las presiones durante el tratamiento con Ácido Espumado.
30
Las conclusiones más importantes, que arribamos en la aplicación de esta tecnología al
pozo VD-569 A, están relacionadas con los resultados obtenidos después de realizado
el tratamiento comparado con los planificados en el diseño. Estos resultados se reflejan
en la Tabla #15 y a continuación de la misma se detallarán los más significativos.
Tabla #15. Principales resultados obtenidos después de aplicado el tratamiento en el Pozo VD-569 A.
POZO V D -5 6 9 A
P la n Real
P a rá m e tro s V a lo r V a lo r UM
I n t e r v a lo e s t im u la d o 6 5 0 - 1 5 9 0 )1 6 5 0 - 1 5 9 0 ) m
L o n g itu d d e l I n t e r v a lo 60 60 m
P r e s ió n c a b e z a d e P o z o . 1 2 a tm
P r e s io n d e F o n d o 2 0 .2 5 2 0 .2 5 a t m
P r e s io n d e T r a b a jo P r o m e d ia 100 1 6 .1 2 5 a t m
o
T e m p e r a tu r a d e s u p e r fic ie 27 30 C
o
T e m p e r a tu r a d e fo r m a c ió n 61 61 C
o
T e m p e r a tu r a d e t r a b a jo 44 4 5 .5 C
3 3
F a c t o r d e e s p a c io 8 9 .4 2 1 8 .6 s t m / m
3
V o lu m e n d e E s p u m a 80 125 m
C a lid a d d e la e s p u m a , e s tim a d a 0 .3 0 .5 8 F r a c io n
D e n s id a d e s t im a d a , flu id o e s p u m a d o 50 50 Kg/m 3
P r e s io n H id r o s ta t ic a e s t im a d a F lu id o E s p u m a d o 8 .2 5 8 .2 5 a t m
V o lu m e n N 2 , C o n d ic io n e s s t a n d a r d 2 6 .8 2 6 7 2 .5 s t m 3
3
V om u m en N 2 (a P , T) 2 3 9 8 .8 1 3 4 8 .5 m
3
V o lu m e n d e líq u id o 56 5 2 .5 m
3
C a u d a l d e N itr ó g e n o B o m b a 7 7 .1 2 s t m / m in
3
Q . N 2 ( a P ,T ) 0 .0 7 8 3 0 .3 8 2 8 m / m in
3
C a u d a l d e líq u id o 0 .2 6 1 7 0 .2 8 0 0 m / m in
3
C a u d a l T o ta l d e I n y e c c io n a l p o z o ( a P ,T ) 0 .3 4 0 0 0 .6 6 2 8 m / m in
C a lid a d d e la e s p u m a ( S u p e r fic ie ) 23 58 %
3 3
R e la c io n G a s / L iq u id o 2 6 .7 5 2 5 .4 3 s t m / m L iq u id o
R e la c ió n d e m 3 e s p u m a x m e tr o lin e a l fo r m a c ió n 1 .3 3 2 .0 8 m 3Espum a/m
T ie m p o d e in y e c c ió n 2 3 5 .3 1 8 8 .6 m in
T ie m p o d e in y e c c ió n 3 .9 3 .1 h
Se observa que:
La presión de trabajo en la Boca del pozo disminuyó considerablemente por encima de
lo previsto, siendo el resultado real de 16 atm, de 100 atm planificadas.
El caudal Total de Inyección a presión y temperatura aumentó el doble de lo planificado,
siendo su valor real de 0,66 m3/min.
El factor de espacio disminuyó comparado con el planificado, siendo el valor final de
18,6 stm3/m3.
La calidad de la espuma real superó la planificada siendo su valor de 58%, habiéndose
planificado una calidad de 23%.
Aumentó el volumen de espuma planificado, teniendo que utilizarse en el tratamiento un
total de 125 m3 de espuma.
Disminuye la relación gas/líquido planificada, siendo la real de 25,43 m3/m3.
El tratamiento antes descrito se realizó en nuestro país por vez primera con nitrógeno.
Basados en estos resultados se seleccionaron los pozos restantes para aplicar esta
tecnología.
31
Comportamiento actual del pozo
30
25
20
Qp(m3/d)
15
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Qp antes del tratamiento.
Qp despues del tratamiento Tiempo (meses)
Desde el 8 de Agosto del 2004 hasta la fecha se han obtenido más de 8 500
toneladas de petróleo adicional
Por lo que se puede apreciar la efectividad que tiene este tipo de tratamiento.
32
ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA
33
VALORACION DEL IMPACTO DEL RESULTADO
Importancia estratégica
Importancia Económica
Como primer aspecto debe señalarse que cada yacimiento y en específico cada pozo
tiene características propias, por lo cual los costos por concepto de tratamiento difieren
en cada caso.
Por este motivo centramos nuestro análisis en el yacimiento varadero a fin de hacer
una estimación lo más real posible.
El costo por concepto de tratamiento a un pozo está entre 150 000 y 200 000 MT,
hecho con medios propios, donde una parte se cotiza en divisas y la otra en moneda
nacional. Sin embargo este mismo trabajo contratado a una compañía extranjera
implica una erogación en divisa de mas de 200 000 USD.
34
VALORACION ECONOMICA DEL TRABAJO REALIZADO.
Para hacer el análisis de viabilidad económica se utilizó la Información del pozo Vd-
569 A , al cual se le hizo un estudio del análisis de la producción, se le aplico un
pronostico de producción, utilizando un coeficiente de declinación anual de 16 % antes
del tratamiento y de 0.3 % después del tratamiento, por el método exponencial como se
observa en el grafico 5.1, se considero una producción base de 1 m3/d y un
incremento de la producción de 16 m3/d después del tratamiento.
16 70000
14
60000
12
50000
10
Q p m c /d
40000
8
30000
6
20000
4
2 10000
0 0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Años
35
Tabla # 17. Pronóstico de variación de los precios del petróleo y costos de operación en el periodo
Agosto04- Julio05
Precio Costo de
Meses Qp (m3)
Tonelada Operaciones
Agosto /04 496,54 133,97 1.250,00
Septiembre/04 457,54 134,30 1.256,25
Octubre/04 544,31 134,64 1.262,53
Noviembre/04 407,30 134,98 1.268,84
Diciembre/04 380,37 135,31 1.275,19
Enero/05 430,34 135,65 1.281,56
Febrero/05 452,00 135,99 1.287,97
Marzo/05 452,00 136,33 1.294,41
Abril /05 452,00 136,67 1.300,88
Mayo/05 452,00 137,01 1.307,39
Junio/05 452,00 137,36 1.313,93
Julio/05 452,00 137,70 1.320,49
Datos MN USD MT
Herramientas y Materiales
EMPERCAP 26.889,84 14.684,80 41.574,64
Equipos EMPERCAP 54.923,48 15.406,86 70.330,34
Servicio Sherritt 8.531,00 8.531,00
Servicio OxiSold.SA 8.000,00 8.000,00
Servicio CEINPET 14.432,00 1.804,00 16.236,00
Costo total de la Inversión 96.245,32 48.426,66 144.671,98
36
Tabla #19 Cronograma del flujo de caja para el análisis de factibilidad económica del servicio de
estimulación.
Meses Inversiones Producción Precio del Ingreso Costo de Cash Tasa de VAN (M$)
( m3) petróleo s operacion Flow actualiz
(USD/m3) (USD) es(USD) ación.
TIR 41%
37
may-05 61.930,37 612.875,37 462.875,37
jun-05 62.085,20 674.960,57 524.960,57
jul-05 62.240,41 737.200,98 587.200,98
Como resultado del análisis reflejado en la tabla #19, se obtiene un VAN positivo ($
193.238) a la tasa de descuento que utiliza CUPET (14 %), siendo el TIR mayor de 14
%, lo que refleja las ganancias que se puede tener con la aplicación de esta tecnología
de acido espumados.
La evaluación del servicio por el método de periodo de Recuperación, reflejada en la
tabla #20, demuestra que él mismo es satisfactorio, ya que la inversión se recupera en
2.5 meses , cumpliendo con las normas establecida por CUPET, donde se plantea que
el PR debe ser como mínimo tres años
Como se observa en la figura 11 , la declinación de la producción hasta alcanzar la
producción base de nuevo , puede durar más de 8 años, obteniendo una producción
acumulada de más de 35 000 ton.
Por lo tanto, como se puede observar en la tabla #21, donde se refleja un análisis del
periodo de recuperación anual, se obtiene en el primer año de efectividad del
tratamiento una ganancia de mas de 600 000 usd y una ganancia a acumulada de más
de 2.7 millones al cabo de 5 años, lo que representa una producción adicional de 35
000 ton.
Tabla # 21 Resultados del periodo de Recuperación de la inversión.
38
En la tabla #22 se observa que por cada USD que se invierte en el primer año (2004)
se obtiene una ganancia de 1.18 USD, esta ganancia se va incrementando, al cabo de
los 3 años se obtiene una ganancia de 8.51 usd/cada usd invertido, lo que indica la
rentabilidad o ganancia que se puede obtener por la aplicación del tratamiento.
A todos estos cálculos debe agregarse el potencial de tratamientos que pueden
realizarse en los diferentes yacimientos cubanos, donde Basado en los resultados
alcanzados, con la aplicación de esta tecnología, en los grupos técnicos de las
empresas petroleras, se han analizado y seleccionado un potencial de pozos, que
tienen mejores condiciones, para realizarle este tipo de tratamiento, los cuales se
nombran a continuación:
¾ Majaguillar 2 ¾ Vd-732
¾ Majaguillar 3 ¾ Guasima 321
¾ Majaguillar 21 ¾ Bj-805
¾ Vd-800 ¾ Pina 105
39
Graf most. Declino y Acumulado en un potencial de 4
pozos.
140 450000
400000
120
350000
100
300000
80
Qp mc/d
250000
60 200000
150000
40
100000
20
50000
0 0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Años
Donde podemos observar ,los resultado del análisis reflejado en la tabla #23, se
obtiene un VAN positivo ($17.579.224 ) a la tasa de descuento que utiliza CUPET (14
%), siendo el TIR mayor de 14 %, lo que refleja las ganancias que se puede tener con
la aplicación de esta tecnología de acido espumados.
Tabla #23 Cronograma del flujo de caja para el análisis de factibilidad económica del servicio de
estimulación.
Años Inversiones Producción Precio del Ingresos Costo de Cash Tasa de VAN (M$)
( m3) petróleo (USD) operaciones( Flow actualiza
(USD/m3) USD) ción.
0 -600000 -600000 0 $25.503.417
5.808.097,3
1 43.801,75 133,97 5.868.097,31 60.000,00 1 14% $17.579.224
5.499.131,3
2 40.312,99 137,99 5.562.731,39 63.600,00 9 14% $17.579.224
5.205.840,2
3 37.102,11 142,13 5.273.256,21 67.416,00 1 14% $17.579.224
4.927.383,8
4 34.146,97 146,39 4.998.844,82 71.460,96 6 14% $17.579.224
4.662.964,7
5 31.427,20 150,78 4.738.713,34 75.748,62 2 14% $17.579.224
40
TIR 963%
Por lo tanto, como se puede observar en la tabla #, donde se refleja un análisis del
periodo de recuperación anual, se obtiene en el primer año de efectividad del
tratamiento una ganancia de mas de 5 millones usd y una ganancia a acumulada de
más de 25 millones al cabo de 5 años, lo que representa una producción adicional de
387 936,6 ton.
41
CONCLUSIONES GENERALES
4. El tratamiento se realiza con bajos costo, recuperándose en corto plazo los gastos
incurridos.
5. El resultado obtenido tiene un imparto estratégico toda vez que con el producto y la
tecnología de estimulación desarrollada, nos independizamos de las compañías
extranjeras para la realización de estos tratamientos.
RECOMENDACIONES
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Burman, J. W. and others. Foam as a Diverting Technique for Matrix Sandstone
Stimulation. Oct. 1986.
42
4. Hughes, B. J. Estimulación Ácida. Cáp. 6. Diciembre, 1981.
5. Schlumberger, Norma 5.
7. TransMeridian Inc. Canadá. Horizontal Well Testing and Production Optimization. May
2000.
8. Zerhboud, Mohamed and others. Matrix Acidizing: A Novel Approach to Foam Diversion.
1991.
43