Paper Automatización y Puesta en Marcha Cassoli PAC600R
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desempeño para las tareas de mantenimiento, el 8. Generar la documentación técnica necesaria:
proceso de automatización a seguir, se considera de planos eléctricos, neumáticos, respaldo de los
la siguiente manera: programas, listados de parámetros de los
variadores de velocidad y controladores de
Reemplazo del PLC; diseño, y montaje de los temperatura, así como el manual de operación y
tableros de control, sensores y actuadores; empleo de mantenimiento del equipo.
variadores de velocidad para el manejo del motor
principal de la máquina y del debobinador de 3. Análisis y Diseño
polietileno, e implementación de un sistema HMI
con fines de mantenimiento y monitoreo del estado Para la realización del proyecto, los autores han
de la máquina, lo que implicará el establecimiento de estimado conveniente plantear la solución del
una comunicación entre dispositivos entrada/salida y problema, representado en el siguiente diagrama de
control. bloques. Ver figura 3
Haciendo analogía con la Ingeniería de Software, B1.- Representa al PLC que se emplea en el
para el diseño bajo el estándar IEEE 830[5], se estimó proyecto, corresponde el PLC de plataforma
conveniente realizar para este proyecto de escalable Siemens Simatic S7-300. Este se encargará
automatización y puesta en marcha, el documento de de controlar el funcionamiento de la máquina
especificación de requisitos del sistema, consistente empacadora Casolli PAC-600R con los estados
en la fijación del alcance, prestaciones y seguridades, provenientes de los sensores que ingresan al mismo,
es decir, un acuerdo fijado con el cliente, en este caso gestionar las alarmas y comunicar el estado del
los Departamentos de Mantenimiento Eléctrico, proceso a un Panel de Operación o pantalla (OP).
Producción y Mantenimiento Mecánico; con el
propósito de evaluar el progreso y los resultados B2.- Túnel o programador de levas o programador
finales, en base al mencionado documento. de levas, permite controlar la secuencia principal del
funcionamiento de la máquina. Estas levas están
Para el efecto, se acordó que la automatización se maquinadas en acero inoxidable y acopladas al motor
lleve a cabo en los siguientes términos: principal de la máquina a través de un sistema de
engranajes y poleas. Las señales son reconocidas por
1. Upgrade del PLC. De acuerdo a los lineamientos el PLC por medio de sensores de proximidad
de la empresa se optó por la plataforma Siemens inductivos.
Simatic S7-300. Este proceso es uno de los más
importantes, porque consiste en analizar el B3.- Sensores de proximidad. A más de los que ya
listado del programa del PLC fuera de servicio están ubicados en el túnel de levas, se emplean una
(Texas Instruments 5TI), interpretar, rediseñar y gran cantidad de sensores de proximidad inductivos,
optimizar la lógica de control de acuerdo a las fotoeléctricos y finales de carrera; que envían al PLC
nuevas condiciones de servicio, establecidas por estados de presencia o ausencia que sincronizan las
el Cliente. diferentes secuencias que debe cumplir la máquina.
2. Upgrade de los controladores de temperatura de
los selladores laterales, inferior y de la unidad de B4.- Botoneras. Son el conjunto de pulsadores de
refrigeración. marcha y paro, con contactos normalmente abiertos
3. Reutilización de tableros, sensores, actuadores y (NO) y normalmente cerrados (NC), respectivamente;
demás componentes eléctricos y electrónicos que y los interruptores de seguridad o paradas de
satisfagan los requisitos técnicos. emergencia, que permiten la operación de la máquina.
4. Implementación de controles de velocidad a
través de variadores de frecuencia, para el motor B5.- Variador de velocidad del motor principal de la
principal de la máquina y para el motor máquina. Con este se pretende controlar la velocidad
debobinador de polietileno. de la misma desde el reposo a la velocidad nominal
5. Selección de sensores electrónicos y del motor, mejorando el sistema original que disponía
electromecánicos que garanticen la mayor vida de dos velocidades fijas utilizando para ello un motor
útil posible. dahalander (polos conmutables).
6. Diseño de un sistema de visualización de estado
de funcionamiento de la máquina y de un código B6.- Motor principal de la máquina. Es un motor
de alarmas que faciliten el mantenimiento y asincrónico de corriente alterna con rotor de doble
reparación de la misma reduciendo los tiempos jaula de ardilla, que son los más comunes en la
muertos. industria y que con el desarrollo de los variadores de
7. Interpretar el funcionamiento del sistema velocidad han desplazado a los antiguos motores de
neumático de la máquina. rotor bobinado o de polos conmutables más
conocidos como motores dahalander. Para el
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presente proyecto se deberá seleccionar el motor B8.- Es el motor asincrónico que permite debobinar
adecuado que cumpla con los requerimientos del el polietileno. Está acoplado con un reductor de
sistema. velocidad.
B7.- Variador de velocidad del debobinador de B9.- Contactores. Aún cuando en un proceso de
polietileno. A través de este equipo, el proceso de automatización industrial, se reduce a la mínima
desenrollo de polietileno estará sincronizado con la expresión el uso de relés o contactores, estos son
velocidad de la máquina ajustado mediante el imprescindibles para comandar a los elementos de
variador anterior. En el diseño original, la velocidad fuerza de la máquina.
de desenrollo del polietileno era fija.
B14.- Es la representación de una PC convencional o Este es uno de los puntos neurálgicos del proyecto,
de una computadora propietaria de Siemens, puesto que la mejor selección no solo corresponde al
denominada PG (Unidad de Programación). A través aspecto técnico, sino que en términos de eficiencia y
de ésta, con el empleo del software STEP 7 de eficacia, es la sumatoria de ventajas, técnicas,
Siemens, se puede entre otras cosas: configurar el económicas y soporte técnico.
hardware, programar y monitorear en línea al PLC,
simular un programa, configurar una red, etc.
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Como aporte a la Ingeniería de Automatización, se Los tableros o gabinetes industriales, cajas de
resume los siguientes resultados: conexión, y el cableado, requieren consideraciones
elementales de diseño, que permitan: facilidad de
a) Selección de Sensores Discretos[6] identificación de los componentes, orden, ventilación
adecuada, inmunidad a RFI (Interferencias por Radio
Para la tarea de selección de sensores discretos, se va Frecuencia), protección contra el ingreso de objetos
contestando y solventado las interrogantes y sólidos y de agua (norma IEC 529).
requerimientos de la aplicación, de acuerdo a los
siguientes puntos: Para el efecto, los tableros eléctricos fueron
diseñados, ubicando los componentes de la siguiente
1) Presencia/Ausencia (Proximidad) manera (desde arriba hacia abajo. Ver figuras 4 y 5):
2) Medición e Inspección
3) Características del objeto.
4) Requerimientos funcionales.
5) Características ambientales.
6) Requerimientos del servicio.
7) Montaje Físico.
Considerando que a nivel del mar existe mayor Figura 5 Tablero de Control
cantidad de masa de aire, la ventilación forzada o
autoventilación de los motores eléctricos permite la a) Dispositivos de protección: guardamotores,
operación normal de los mismos a plena carga. interruptores termomagnéticos, fusibles, etc.
Mientras que sobre los 1000 m.s.n.m, la menor b) Actuadores: variadores de Velocidad,
cantidad de aire es notorio en el incremento de la contactores de fuerza, relés de estado sólido,
temperatura de operación. De acuerdo a la norma etc.
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ABNT c) PLC
MB216[7], establece que sobre los 1000 metros, por d) Borneras
cada 100 metros se debe reducir la sobreelevación de
temperatura de un motor eléctrico en 1%. 5. Puesta en Marcha
Compensaciones similares se realizan con los
variadores de velocidad, en tal caso, el factor de
Una vez montado e instalado el equipo y cargado el
ajuste es especificado por cada fabricante.
programa en la memoria de la CPU, hay que poner en
marcha el sistema para comprobar que responde
Parte sustancial del diseño, se complementa con el
adecuadamente a la descripción de la tarea de control
diseño, programación y puesta a punto del PLC,
original, y en su caso realizar las correcciones y
controladores de proceso, panel de operación,
mejoras oportunas. Antes de activar la alimentación,
interfases HMI, etc.
hay que hacer una serie de comprobaciones rutinarias
pero importantes:[8]
4. Montaje e Instalaciones Industriales
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configuración) perfectamente insertados y Verificadas y corregidas las distintas secuencias, el
asegurados en sus conectores. sistema puede arrancar en automático debiendo
2.- Comprobar que la línea de alimentación está funcionar correctamente si todas las comprobaciones
conectada a los correspondientes terminales de la se han efectuado con éxito. Las correcciones
fuente de alimentación del equipo, y que se efectuadas, tanto en la instalación como en el
distribuye adecuadamente a los módulos de programa deben ser documentadas inmediatamente, y
entrada y salida (si procede). se obtendrán copias del programa definitivo (copia,
3.- Verificar que los cables de interconexión entre en disco o cinta) tan pronto como sea posible.
racks están correctamente instalados.
4.- Verificar que los cables de conexión a periféricos III. RESULTADOS
están correctamente instalados.
5.- Verificar que las conexiones de los bornes de Como todo proyecto de investigación y diseño debe
E/S están firmes y corresponden al esquema de estar sometido a una evaluación de resultados de
cableado. acuerdo a los indicadores planteados en la fase de
6.- Verificar que las conexiones a los módulos de planificación del proyecto. En el caso del presente
E/S están firmes y corresponden al esquema de proyecto, son:
conexiones.
1. Velocidad de la Máquina: Máxima y
Previo al ensayo de funcionamiento según lo Promedio por turno de trabajo de 8 horas.
programado, hay que comprobar que los dispositivos
de E/S funcionan correctamente: VMAX = 34 paquetes/minuto
VPROM / TURNO = 16.22 paquetes/minuto
a) Con el equipo en PARO (STOP, HALT,
DISABLE, TEST, etc. dependiendo del modelo) 2. Tiempos Muertos: Correspondiente al tiempo
aplicar tensión al sistema. que la máquina se encuentra parada, de
b) Verificar que los indicadores de diagnóstico de la acuerdo al tipo de paro, pudiendo ser por:
CPU reflejan una situación correcta. mantenimiento eléctrico, mantenimiento
c) Comprobar que los paros de emergencia actúan mecánico, paradas operacionales y por
correctamente. producción programada. Con estos datos se
d) Accionar los dispositivos de entrada obtiene además el porcentaje de disponibilidad
manualmente y verificar que su estado es de la máquina. Se considera un universo de
registrado por el PLC; el funcionamiento se 43200 minutos, equivalentes a 1 mes de 30
puede seguir en los indicadores de los módulos y días, utilizando la siguiente expresión:
también se puede seguir visualizando la tabla de
E/S mediante un equipo de programación.
d [%] =
(
43200 − te + tm + to + t p ) * 100%
43200
Para la comprobación de los dispositivos de salida, siendo:
hay que cortar la alimentación de las cargas que
pudieran dar lugar a situaciones peligrosas y verificar d = porcentaje de disponibilidad mensual
con el procesador en MARCHA (RUN) que las te = tiempo muerto por mantenimiento eléctrico,
tm = tiempo muerto por mantenimiento mecánico
salidas se activan. Esta comprobación resulta más to= tiempo muerto por paros operacionales
fácil si se utiliza un terminal de programación en el tp= tiempo muerto por paros produción
modo “forzado de E/S" para activar o desactivar las
salidas una a una. En la figura 6, se muestra los resultados del
mes de noviembre del 2005.
Una vez finalizadas todas las comprobaciones
anteriores, hay que introducir el programa en la 3. Parámetros Eléctricos de los Motores: que
memoria de la CPU y dar alimentación al sistema. Se revelarán el estado de funcionamiento y
recomienda que siempre que sea posible, las pruebas localización de posibles averías.
de funcionamiento se hagan por áreas,
particularmente si se trata de sistemas grandes, Para verificar esta prueba, se realizaron
dejando fuera de servicio los componentes de las mediciones periódicas mensuales de las
áreas que no se prueban; esto puede realizarse siguientes variables de los motores eléctricos:
cortando la alimentación de campo de los racks de voltaje de alimentación, corriente por fase,
E/S o inhibiendo su funcionamiento, incluyendo las temperatura en la carcasa y en el contactor.
oportunas instrucciones en el programa MCR (Master Todas las variables están dentro de los rangos
Control Relay) que se eliminarán una vez concluidas normales especificados por el fabricante, lo
las pruebas. que además ratifica que el diseño de estos
actuadores fue correcto.
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Para la selección de motores eléctricos,
Disponibilidad PAC600R
equipos eléctricos y electrónicos, a más de
las especificaciones eléctricas de rigor, se
6%
debe considerar otros factores físicos que
influyen directamente en la potencia del
Mnto.Eléctrico equipo seleccionado, tales como: altura y
Mnto. Mecánico 17% temperatura.
Operacional
Producción 74%
V. REFERENCIAS
Disponible
2%
1%
[1] cursos.bankhacker.com
[2] DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la
Figura 6 Disponibilidad de la Máquina en el Mes de aproximación de legislaciones de los Estados
Noviembre/05 miembros sobre máquinas.
[3] www.papelnet.cl/papel_tissue/papel_tissue.htm
4. Operación de las Protecciones: Consiste en [4] CASMATIC, “Operating Maintenance and
la verificación de todas las protecciones, Setting Instructions”, Boloña-Italia, 2001.
provocando condiciones reales para una [5] IEEE-STD-830-1998 : Especificaciones de los
situación de falla, de tal modo que permita Requisitos del Software.
garantizar la confiabilidad de la máquina y el [6] OMRON, “Sensores Inductivos, Capacitivos y
cumplimiento de las normas de seguridad. Fotoeléctricos”, Diapositivas, 2005.
Esta prueba fue exitosa. [7] LOBOSCO Orlando, DIAS José Luiz,
“SIEMENS Selección y aplicación de motores
eléctricos”, Marcombo Boixareu Editores,
IV. CONCLUSIONES Barcelona, 1989.
[8] CEKIT S.A., “Electrónica Industrial y
Reconociendo que nuestro país está en una Automatización”, Tomo 2, Colombia, 2002.
etapa de transición tecnológica, desde una
lógica de control mecánica y Fausto Danilo Tapia Molina
electromecánica por controles electrónicos, Ingeniero Electrónico Especialidad
Instrumentación, ESPE
el proceso de upgrade de máquinas
industriales puede ser implementado a través Instrumentista Dpto. Mnto. Eléctrico
de la Automatización Industrial con buenos Productos Familia Sancela del Ecuador.
resultados.
Para el desarrollo de un proyecto de
automatización de máquinas industriales, se
recomienda el proceso detallado en la
sección II, con el apoyo de normas y José María Rodríguez Rivera
directivas internacionales existentes para Ingeniero Electrónico Especialidad
cada caso. Instrumentación, ESPE
Considerando que en la Automatización
Servicios Profesionales Productos
Industrial, interviene la informática, se
Familia Sancela del Ecuador
puede adaptar el estándar IEEE 830,
referente a la especificación de requisitos del
sistema.
Uno de los aspectos más relevantes que debe
considerar un Ingeniero de Proyectos es el
aspecto de homologación tecnológica,
puesto que este definirá la plataforma de
desarrollo del proyecto y la selección de
componentes.
Las paradas de emergencia deben actuar
independientemente aún sin la presencia de
la lógica de control del PLC y ser
implementadas físicamente desactivando los
mecanismos que sean necesarios y llevar a la
máquina a una condición segura.