CFP Villa El Salvador
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CFP Villa El Salvador
INDUSTRIAL
ID: 00985944
Lima, Perú
2019 - 10
Dedicado a Dios, a mi padre,
me han apoyado.
1
Agradezco a mi asesor Angel Celso Rojas
2
Palabras Claves:
3
Índice
3.1. Mapa del flujo de valor, Diagrama Analítico de Procesos y Mapeo de Procesos . 40
3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa. ..... 44
4
4. Propuesta técnica de la Mejora ..................................................................................... 51
mejora. .............................................................................................................................. 75
Conclusiones ........................................................................................................................... 97
Recomendaciones: .................................................................................................................. 98
5
Anexo 2. Marcación de fabricación de electrodos. ............................................................ 109
6
Índice de Figuras
Figura 12 erosionado................................................................................................................ 38
7
Figura 24 Tarjeta KanBan de retirada de suministro ............................................................... 61
Figura 27 Medidas de cobre para la fabricación de electrodos para estampa ecuatoriana ...... 64
8
Indice de Tablas
Tabla 22 Horas máquina y mano de obra para fabricación de electrodos (Actual) ................. 88
9
Tabla 24 Costo en fabricación de electrodos por mes. ............................................................ 89
Tabla 30 Costo por mano de obra en mecanizado de electrodos para todo el año. ................. 91
10
Introducción
podrá evaluar las actividades correspondientes para asi poder reducir los tiempos.
Usando las herramientas lean tanto como prueba piloto y propuesta de implementación se
podrá acontecer que el proyecto llevara a disminución de costos muy importantes, gracias a
El desarrollo del siguiente proyecto se realizó con la autorización del jefe del área de
de planta.
11
Resumen ejecutivo del proyecto de mejora
detectar una problemática para poder solucionar con fines económicos para la empresa
EMEMSA.
valor,
CAPITULO2: En el capítulo dos indicamos como es que se pudo identificar la Muda y sus
CAPITULO 3: En el capítulo tres detallamos la situación actual del proceso y los efectos que
la mejora.
12
Capítulo I: Generalidades de la empresa
1. Generalidades de la Empresa
1.1.Razón Social
Industrial, Agroindustrial, Servicios Públicos (electricidad, agua potable), Gas Natural, Gas
Datos de la Empresa
RUC :20100276322
LIMA – PERU
13
1.2.Misión, Visión, Objetivos, Valores de la Empresa.
1.2.1. Misión.
“Conocer, entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes para que sean más
1.2.2. Visión
1.2.3. Objetivos.
- Brindar la mejor calidad en el servicio a los clientes con los mejores materiales del
precios justos.
servicios.
1.2.4. Valores.
14
La empresa EMEMSA tienes los siguientes valores:
en todos los sectores económicos, principalmente el industrial entre los cuales podemos
Barras de latón y cobre: Es un producto de latón o cobre, que pasa por distintos procesos
ya sea extruido o trefilado se tienen barras y tubos, comenzando todo con el proceso de
colada continua, para luego extraer tochos que pasan al rojo vivo para luego ser prensados
15
Figura 3 barras de latón
Llaves cv: Son flejes que pasan por distintos procesos como el troquelad, perforado,
fresado, estampado y niquelado, este último es un baño de niquelado el cual hace que la llave
Figura 4 llaves
Válvulas para gas: Es un producto de latón que pasa por distintos procesos como el forjado,
16
Figure a válvulas de latón
1.3.2. Mercado.
La empresa Ememsa ofrece sus productos al sector metal mecánico donde se encuentran
desde medianas empresas y empresas pequeñas distribuidas en todo el Perú, pero más
17
1.3.3. Clientes
Entre los clientes principales están Repsol y Cálida, entre muchas empresas pequeñas que
vienen con cantidades pequeñas para abastecer sus negocios o que solo se dedican a la
compra y venta, la cual utiliza un canal de distribución indirecto, ya que la empresa trabaja
con otras empresas mayoristas, o empresas que utilizan nuestro producto como servicio
18
1.4. Estructura de la Organización
Junta General de
Accionistas
Presidente del
directorio
Auxiliar Administrativo
Chofer
Gerente General
Asistente de Representante de la
Gerencia Alta Dirección
Auditor SGI
Auditor Interno
Comité SEMAS
Jefe de Seguridad
Coordinador SGI
Gerente de Gerente de Gerente de PROCURA
Contabilidad Sistemas y Almacén Gerente de SGI
Jefe de Jefatura de
Jefe de Almacén Jefatura SEMAS
Jefe de Finanzas Jefe RR.HH Coordinador SGI Jefe de Ingeniería
Compras Central
Planeamiento y Jefe de Calidad
Control
Jefe de Costos y Jefe de Gerente Coordiandor Jefe Adjunto de
SEMAS Ingeniería y
Presupuestos Sistemas administrativo Gerente de Jefe de Ingeniería y Gerente Comercial Asistencia
Planeamiento y Inspector de
Operaciones gestión de procesos Control Calidad
Técnica
Supervisores
SEMAS
Jefe de Control de Jefe de Diseño y Jefe de Optimización de
Calidad Desarrollo Procesos
Jefe de Ventas Jefe de Ventas
Asistente de costos de Internacionales Especiales Jefe de Jefe de Planta
Jefe de Obra Jefe de Planta
Inspectores de Dibujantes producción y optimización de Proyectos Servicios
Maestranza Lima
Control de Calidad técnicos Especiales Lima
procesos
19
1.4.2. Mapa de procesos de la organización.
colado continua el cual es una actividad que fundir y crear por extrusión las barras
El área de seriada mecaniza y tambien ensamble los distintos productos del área
de forja, el área de llaves utiliza tambien el material extruido del área de fundición,
que las otras áreas puedan seguir su producción, el área de servicios especiales es un
20
Capitulo II: Plan del proyecto de mejora
especializada, la estampa es una matriz conformada por una estampa inferior y otra
utilizado para trabajos en caliente y de forjado, aquella estampa pasa por distintos
y otro de rectificado de estampa, esta última se origina más veces por el desgaste de
21
2.1.1. Diagrama de operaciones del proceso de rectificado de estampa (DOP)
3 Torneado de 1 Refrentado
electrodos de 0.2mm
Fresado de Rectificado
4 2
electrodos de caras
Inspección de
1
electrodos
electrodos
220 A
Erosionado
5
de cavidades
Resumen
Ajuste
2 6 final
Máxima dureza
6
Nitrurado
1 por plasma
1
TOTAL 9 2 Inspección pieza
terminada
Estampa rectificada
22
2.1.2. Árbol del problema (MUDA)
tiene la carencia de algunas cotas en los planos esto ocasiona que el operario al no
poder hacer su programa por las cotas faltantes tenga que ir en busca de información
23
Demora en el
proceso de Carencia de instrumentos
erosionado en la de medición a los operarios Carencia de orden y
estampa de forja de maestranza limpieza
en el área de
erosión
MUDA EN EL AREA DE
MAESTRANZA
ESPECIALIZADA
Inexistencia de
control de electrodos
Movimiento excesivo del Carencia de orden
y cobre como materia
operario área desordenada
prima
24
2.1.3. Lluvia de Ideas.
En este punto se podrán identificar algunos problemas que se tienen en el área de maestranza
especializada
Fuente: Propia.
Ishikawa para luego poner valores en una encuesta a los operarios de maestranza
especializa
25
Figura 8 Ishikawa de problemas
Fuente: Propia
especializada.
Escala de Likert
26
Tabla 2 Método cualitativo de evaluación de los problemas generales.
Nº de operarios Puntaje
Item Causas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1 Maquinas paradas por mantenimiento correctivo 2 1 2 2 12211 3 2 2 2 3 26
2 Demora en el vaciado del contenedor de viruta 2 2 1 1 12322 3 3 2 1 3 28
3 Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza 4 3 3 3 22132 3 3 2 4 3 38
4 Deficiente gestion de orden en documentos en oficina de maestranza 2 1 2 1 13211 3 2 2 3 2 26
5 Demora en el proceso de erosionado en estampa de forja en el area de erosion 5 5 4 5 54554 5 5 5 4 5 66
6 Carencia de instrumentos de medicion a los operarios de maestranza 3 4 4 4 22232 2 3 2 3 4 40
TOTAL 224
Fuente: propia
Con el cuadro y los datos obtenidos nos enfocaremos a realizar el orden de los
Fuente: Propia.
27
Figura 9 Diagrama de Pareto problema
200 90%
80%
70%
150
60%
50%
100
40%
30%
50 20%
10%
0 0%
Demora en el Carencia de Movimientos Demora en el Maquinas Deficiente
proceso de instrumentos de excesivos de los vaciado del paradas por gestion de orden
erosionado en medicion a los operarios en el contenedor de mantenimiento en documentos
estampa de forja operarios de area de viruta correctivo en oficina de
en el area de maestranza maestranza maestranza
erosion
Series1 Series2
Fuente: Propia.
28
2.1.4. Imágenes del problema.
electrodo usar
Fuente: Propia
estan amontonadas en
maestranza por
carencia de los
electrodos
Fuente: Propia
29
2.2. Objetivos del proyecto de Mejora
Nº2: Reducir el movimiento innecesario del operario y a la ves dar buen uso a la materia
prima.
Antecedente Nº1:
lean manufacturing.
30
Resumen: La aplicación de herramientas Lean Manufacturing son vitales para la
gran impacto y por el contrario dedicar estos esfuerzos a las propuestas que sí
elaboración del mapa de cadena de valor del proceso, son una combinación bastante
recursos que sean necesarios. Cuando se genera una perspectiva general del proceso
operación más rentable, de forma más concreta se podría señalar que lo que puede
31
además adquirir una mayor y mejor utilización de los recursos objetivo fundamental
de la filosofía Lean.
cuentan con una mayor capacidad de producción, logrando de esta manera poder
reduce errores al momento en que las maquinas comienzan a cocer los brazos de las
camisas.
Antecedente Nº2
respeto por la gente. Desarrolla una cultura que crea empowerment con gente
32
capacidad de entender, comunicar, implementar y mantener los conceptos Lean en
manufactura esbelta, que permite tener mayor control sobre las operaciones de
empaque, ya que se logra una producción más limpia, a través de herramientas como
Antecedente Nº3
avanzadas.
33
Año: 2015
meses.
Antecedente Nº4
tecnológicos, tiene el área de empaque donde tambien habilita sus cajas de envío, pero
los operarios al cortar estas cajas dejan mucha merma y tambien a veces lo cortan de
una forma no adecuada. Algunas cajas no coinciden al momento de cerras y esto crea
perdidas a la empresa.
El Poka Yoke está diseñado como un molde de aluminio para poder cortar las cajas.
quedan marcadas las líneas donde ese molde debe cortar. Se hacen las pruebas y el
reprocesos.
34
Antecedente N°5
AUTÓMATAS”
Año: 2015
seleccionando pintura de cualquier color desde una pantalla HMI. Mediante la mezcla de 3
Solución desarrollada:
Conclusión:
Durante el diseño del proceso que necesita llevar a cabo el cliente, se ha realizado un
Utilizaron el PLC de la marca SIEMENS S7-1200, se trata de una de las últimas series
interacción “Human-Machine”.
35
2.4.Justificación
Pertinencia:
empresa Con este proyecto se busca reducir el tiempo de espera de electrodos para
importante entregar las estampas al área de forja para que continúen con su
producción. El llevar un stock con método KanBan sobre los electrodos y la materia
Utilizando mejor los suministros, también por un mejor manejo de orden y limpieza
(5S)
Relevancia:
utilizará datos de registros y marcaciones por parte de los operarios, se evaluará las
Factibilidad:
Lluvia de ideas: La Lluvia de Ideas es una técnica que tiene como objetivo generar
36
método, los participantes son invitados a pensar ideas rápidamente alrededor de una
Encuesta: las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando
permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en
aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o
los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La idea es que cuando
se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo y se ataquen todas sus causas a la
37
vez, sino que, con base en los datos e información aportados por un análisis de
mayor impacto. En este sentido, el diagrama de Pareto encarna mucho de la idea del
pensamiento estadístico.
que se realiza por medio de descargas eléctricas controladas que saltan, en un medio
Figura 12 erosionado
Fuente: Propia
38
Rectificado: El proceso de RECTIFICADO utiliza una herramienta abrasiva
compresión entre dos moldes. La carga puede ser una presión aplicada
moldes, son estampas o matrices de acero, una de ellas deslizante a través de una
39
Capitulo III. Análisis De la Situación Actual.
3. Análisis de la situación Actual.
40
Figura 13 Diagrama de flujo
MAESTRANZA ESPECIALIZADA
JEFE DE FORJA PLANEAMIENTO OFICINA TORNO CNC FRESADO RECTIFICADORA EROSION AJUSTE SERVICIOS TERCEROS CONTROL DE CALIDAD AREA DE FORJA
NO
SI
SI generar orden de
NO rectificado SI
¿s necesario el produccion de ¿es correcto el
fin requerimiento estampa y electrodos de cara
rectificado?
NO
Torneado
NO SI erosionad SI
de ¿es correto el
¿se genero o de
electrodos erosionado?
bien las OP'S? cavidades
NO
Torneado
de ajuste
electrodos final
rebarba
NO SI
¿es correcto
el ajuste?
nitrurado
por plasma
max. dureza
¿es correcto SI
fin
el nitruado?
NO
SI
¿es correcto
el electrodo?
NO
Fuente: Propia
41
3.1.2. Diagrama Analítico de Procesos
42
Figura 14 Diagrama analítico de proceso
DAP
OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO
DIAGRAMA N° 1 HOJA: N° 1 RESUMEN
OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA
estampa de forja para valvulas
OPERACIÓN X
PROCESO: rectificado de estampa TRANSPORTE X
METODO: ESPERA X
LUGAR: Maestranza especializada INSPECCIÓN X
FICHA N°: ALMACENAMIENTO X
OPERARIO: DISTANCIA 169 MTS
TIEMPO 182.2 HORAS
COMPUESTO POR: FECHA: COSTO
velaochaga fonseca renzo
22/03/2019 MANO DE OBRA
APROBADO POR FECHA: MATERIAL WMD
meza zarate irvin
22/03/2019 TOTAL
SIMBOLOS
.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO OBSERVACIONES
.
refrentado de 2.0 a 4.0 mm de espesor SE TRABAJA EN EL TORNO CNC
1 2.3 DIAS
.
traslado de estampa al area de rectificadoras SEGÚN LAYOUT
1 2 MTS
V.A = 0.72 T.P= SE LIMPIA LAS CARAS BAJANDOLE
.
rectificado de caras a la estampa
1 1.9 DIAS CENTECIMAS
traslado de estampa al area de electroerosion
SEGÚN LAYOUT
por penetracion 1 20 MTS
.
SE ESPERA EL FRESADO Y TORNEADO DE
espera de electrodos para erosionado ELECTRODOS PARA EL EROSIONADO DE
1 25 MTS CAVIDADES DE LA ESTAMPA
.
erosionado de cavidades con electrodos
1 11 DIAS COBRE
SEGÚN LAYOUT - REVISION DE
.
traslado a la mesa de calidad
1 4 MTS PROFUNDIDAD DE CAVIDADES
.
verificacion de pieza por parte de calidad SEGÚN CARGA REVISION DE PRODUCTO CONFORME
1
.
traslado de estampa al area de banco SEGÚN LAYOUT
1 7 MTS
V.A = 1.40 T.P
.
ajuste final a estampa de forja SE QUITA LOS FILO VIVOS A LA PIEZA
1 = 1.3 DIAS
.
traslado de estampa a mesa de calidad 1 MTS SEGÚN LAYOUT
1
se traslado a almacen para el servicio de ALMACEN ALISTA LA PIEZA `PARA EL ENVIO
.
45 MTS
nitrurado por plasma 1 DE TRATAMIENTO TERMICO
SERVICIO 3 DIAS = 38.4 SERVICIO NITRURADO POR PLASMA CON
.
servicio de nitrurado
1 TERCERO HORAS MAXIMA DUREZA ( BOHLER O TRATAR)
ALMACEN REGRESA LA PIEZA A CALIDAD
.
la estampa vuelve a calidad
1 45 MTS PARA LA VERIFICACION
.
inspeccion de dureza y tratamiento termico SEGÚN CARGA SE INSPECCIONA LA DUREZA OBTENIDA
1
.
traslado a almacen producto terminado SEGÚN LAYOUT
1 45 MTS
SE INTERNA PARA QUE EL USUARIO RECOJA
almacenamiento producto terminado
1 LA PIEZA
TOTAL 1 und
169
0 5 7 1 3 1 17
Fuente: Propia
43
3.1.3. Mapeo de Proceso
Fuente: Propia
no siempre tenemos electrodos, tambien los compañeros son algo desordenados con
los cajones del área, tampoco se sabe que electrodos estan usados, o cual ya estan para
desechar o reutilizar, tampoco el tipo de electrodo y para que estampa, a veces se tiene
que consumir mucho tiempo calibrando los electrodos para saber a qué estampa
pertenecen”. Según:
Mecánico – Erosionado
44
“Es algo tedioso buscar retazos de cobre entre la chatarra para poder fabricar los
electrodos a veces no se encuentran las medidas, se pierde tiempo buscar los retazos,
aparte cuando se encuentran piezas con poca longitud el torneado es el doble ya que
primero sujetas una parte y luego la sujetas para la otra parte ya q no se puede hacer
la pieza completa porque no hay una longitud para que el Chuck pueda agarrar la
pieza, otro problema que a veces se tiene es que algunos planos carecen de cotas y
Horas al dia jornada laboral. 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 46.8
Horas del total de dias (43 estampas) 823.68 795.6 4731.48 514.8 1207.44 8073
Horas por dia por unidad. 19.15534884 18.50232558 110.034419 11.972093 28.08 187.744186
Fuente: Propia
45
3.2.3. Ineficiencia por procesos en trabajo de estampa
Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza
a refrenta por el mismo hecho que si se avanzan los procesos y no hay electrodo, la
INEFICIENCIA DE 0.72511628
= *100% = 4%
RECTIFICADO 20.0774419
Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza
INEFICIENCIA DE 1.4106977
= *100% = 7%
AJUSTE 20.0774419
46
Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza
a dar el ajuste por carencia de escariador o reamer o por posible espera de la estampa
en erosión
Esta ineficiencia se tiene por demora en la atención por parte del área de compras,
marcaciones por parte del operario nos muestran 160 procesos de erosionado
Un efecto que vemos es la detención por carencia de electrodos, por eso nos
En números cuantitativos:
Este indicador nos indica que el proceso de estampas sin interrupciones representa
47
un 27% sin embargo las paradas que se registraron nos indican un 73% lo cual es
más de la mitad y el objetivo sería reducir las paradas y tambien el porcentaje, por
tiempo del mecanizado total de la estampa sea más duradero, ya que se tiene en
mudas de demora, espera o movimientos ocasiona tambien que el lead time sea
mayor.
cuenta la herramienta de kaizen (Ishikawa, lluvia de ideas, Pareto) para evaluar las
Fuente: Propia
48
3.4. Priorización de causa raíz
una priorización de causa raíz se realizará una encuesta para luego obtener valores
y poder generar una ponderación la cual se reflejará en el Pareto la causa con mayor
frecuencia.
Se adquiere los datos según encuesta, este dato obtenido se pasará a una matriz de
ponderación.
Puntaje %
Item Causas %
Total Acumulado
2 Inexistencia de control de electrodos y cobre como materia prima materiales 67 21% 21%
4 Movimiento excesivo del operario 35 11% 32%
10 Carencia de orden y limpieza en el area 34 11% 43%
3 Reproceso de erosionado de cavidades 33 10% 53%
5 Carencia de reloj comparador 33 10% 64%
6 Carencia de algunas cotas en planos de electrodos 28 9% 73%
9 Mantenimiento correctivo 26 8% 81%
1 Carencia de seguimiento a maquinas (mant. Correctivo) 25 8% 89%
8 Carga de trabajo por otros productos 22 7% 96%
7 Desinteres en el operario 14 4% 100%
TOTAL 317
Fuente: Propia
49
Teniendo asignado valores a las causas, se seguirá con la aplicación del diagrama
de Pareto para ver la causa más relevante y asi poder tomar medidas o
herramientas.
Series1 Series2
Fuente: Propia
50
Capitulo IV. Propuesta Técnica de la Mejora
para resolver el problema del proyecto atacando las causas más relevantes
En estos planes de acción se detallarán cómo será la propuesta de mejora con las
Fuente. Propia.
51
Plan de acción Nº1 respecto a la problemática: Carencia de orden y limpieza en el área.
Las importancias de esta herramienta lean es clave para la mejora en esta área,
trabajo, se necesita crear una cultura a los operarios del área, esta herramienta es
como una base para las demás herramientas a implementar, es por eso que
Objetivo:
especializada.
Personas involucradas:
Personas Involucradas:
- Operario erosionador
- Ayudante en erosión
52
Aplicación de Herramienta Lean 5S.
Se explicará las actividades que son de suma importancia a realizar para aplicar la
1. Seiri (Clasificar).
trapos y demás.
Por ellos es necesario separar lo que se puede utilizar y lo que ya no está apto
los cajones del área de erosión, para los trapos, EPPs, utillajes, electrodos y otros;
con la finalidad para tener un mejor orden y limpieza que puede ser beneficioso
En esa fase la tarjeta roja será importante para desechar lo que no sirve, o
53
Figura 18 Tarjeta roja de 5S
Fuente: Propia
Este es un modelo de tarjeta roja la cual se busca utilizar para los electrodos o
tendrá información sobre la pieza u objeto, tendrá el nombre del artículo, la fecha
objeto.
54
2. Seiton (Ordenar).
incluirán tapers en los cajones que tendrán rótulos. Con códigos y modelos de los
utillajes.
Fuente: Propia
esta forma el operario tendrá una mejor facilidad de encontrar sus electrodos para
en su área.
55
3. Seiso (Limpiar).
derramados ya sea en las maquinas, pisos y mesas, el aceite varía, puede ser el
trabajo por parte del trabajador, es por eso que la limpieza se realizará cada
mañana, una limpieza breve, mientras que los días miércoles de cada semana se
Lunes 8:00 - 8:15 Barrer zona de trabajo Victor Hugo Sotelo Mejia
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Victor Hugo Sotelo Mejia
jefe de planta
Limpiar calibradores Victor Hugo Sotelo Mejia
Martes 7:20 - 7:35 Barrer zona de trabajo Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Jesus Enrique Hurtado Aguilar
jefe de planta
Limpiar calibradores Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Miercoles 7:20 - 9:00 Barrer area de erosion Victor Hugo Sotelo Mejia
Pasar trapo a las maquinas incluyendo techo de la maquina Victor Hugo Sotelo Mejia
Limpiar utilajes e instrumentos de medicion Victor Hugo Sotelo Mejia
Ordenar cajones del area Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Regar la zona de trabajo con agua Jesus Enrique Hurtado Aguilar Practicante y
Cambiar el aceite y agua de las maquinas Jesus Enrique Hurtado Aguilar jefe de planta
Botar los trapos succios de los tachos Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Jueves 7:20 - 7:35 Barrer zona de trabajo Victor Hugo Sotelo Mejia
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Victor Hugo Sotelo Mejia
jefe de planta
Limpiar calibradores Victor Hugo Sotelo Mejia
56
Figura 20 Personal limpiando el área de erosión
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Este es un lugar de punto de reunión que se llevan a cabo los días miércoles, en
ese lugar tratamos puntos tanto de trabajos durante la semana, mejoras, limpiezas y
otros.
57
4. Seiketsu (Estandarizar).
5S en el área de erosión que se tendrá que seguir con el check lista y con la
jornada de limpieza que se llevara todos los días, esto servirá para los antiguos,
Fuente: propia
58
5. Shitsuke (Disciplina).
venga a desordenar su área, esta área será supervisada por el practicante del área,
Personas involucradas:
- Jefe de maestranza
- Practicante de maestranza
- Operario erosinador
Propuesta a la jefatura:
Se pedirá al jefe de área que se pueda tener una reunión entre el jefe del área,
Aprobación:
59
Realización del procedimiento: aplicación de las 5S en el área de erosión
observe, de dar el visto bueno se podrá ejecutar en planta, caso contrario si nos da
una observación por mejorar se tendrá en cuenta y se modificara para bien esta
La aprobación puede ser dada por el jefe de planta el cual se verá cuando firme
Difusión:
En una pequeña reunión en planta que son todos los miércoles se explicara
se les entregará el manual en físico para que puedan saber un poco más sobre ello;
todo esto será con el practicante planer y ayuda del jefe de área. Esta actividad
60
Se explicará las actividades que son de suma importancia a realizar para aplicar la
Serán dos tarjetas KanBan las que se tendrán en planta, una será la de producción
Fuente: Propia
Esta tarjeta será usada durante la producción de los electrodos, estos electrodos
Fuente: Propia
61
Esta tarjeta será usada durante la retirada de los electrodos en el área de
electrodos se han usado y tambien cuando volver a producir otro lote, tambien nos
electrodos, los electrodos se tornearán por modelos que tendrá lotes de 06 cada
el método KanBan.
Fuente: Propia
DESBASTE.
62
Figura 25 Secuencia de tarjeteo de producción de punzón A- desbaste
Fuente: Propia
63
Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada
Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Numero de pieza 5 Numero de pieza 6
Stock maximo 6 Stock maximo 6
Stock minimo 2 Stock minimo 2
Ubicacacion cajon de electrodos Ubicacacion cajon de electrodos
Fecha consumible Fecha consumible
Fuente: Propia
Estas tarjetillas estarán con los lotes de electrodos en los cajones del área de
electrodo numero 04 el cual nos indicara que tenemos que mandar a producir un
lote más del mismo modelo, ya que en el cajón quedaran 02 electrodos los cuales
precisas para cumplir con los lotes de electrodos, a continuación, se mostrará una
ilustración la cual detalla las longitudes de cobre que se utilizará para los
electrodos.
Fuente: Propia
En este cuadro se detalla las medidas solo de los electrodos torneado ya que
los electrodos que necesitan ser fresados se utilizaran de los electrodos gastados
64
tener la materia prima para los electrodos torneado.
el tarjeteo KanBan.
Fuente: Propia
Este mecanizado tiene la reducción de tiempos, ya que antes por cada estampa
unidad tenía una distinta puesta a punto tanto en maquina como parámetros de
generó la orden de producción con dos procesos, uno que dice puesta a punto y el
65
Figura 29 Marcación real de electrodo (tiempos de producción)
puesta a punto fue de 0.85 horas el cual seria 70 minutos por el lote, dando a
indicar que fabricando por lotes se ahorran 5 puestas a punto por modelo que
66
Figura 30 Tarjetas KanBan de retirada y producción en planta
Fuente: Propia
67
Layout en la aplicación KanBan.
En el siguiente plano el cual es perteneciente al área de maestranza especializada se detallará la secuencia de movimiento de las tarjetas
3
2
3 2
1
1
Como se puede observar la tarjeta amarrilla comienza en el área de tornos CNC es donde se tornearán los electrodos, tambien se harán
en la fresadora CNC, ambas tarjetas van a parar en la mesa de control de calidad, y luego de estar en la mesa se van al cajón de
electrodos en el área de erosión, donde ahora se utilizará la tarjeta celeste que es la de retirada, usando tambien
68
cada electrodo al momento de erosionar las estampas. La línea morada es por el
traslado de KanBan por parte de Fresadora CNC, Las líneas rojas Es el KanBan
El procedimiento del buen uso de estas tarjetas será explicado en una pequeña
reunión en planta un día miércoles donde es cuando se tiene cada semana una
pequeña reunión para tomar algunos puntos tanto en planta como planeamiento.
operario en erosión ya que cada vez que el necesita alinear sus electrodos tiene
que recorrer una larga distancia hasta el área de torno, y no solo eso , sino que
que esperar, dando como resultado que la maquina este parada y se pierda
la profundidad por eso tambien se creará el dispositivo para tener ya una medida
ahora con la creación de dispositivo o prototipo que reduce errores, pero en este
caso se busca aplicar un Poka Yoke que reduce errores, pero tambien da un mejor
69
Normalmente los electrodos pueden ser usados solo una sola cara porque en la
reloj comparador, y se utilizara doble ves cada electrodo dando a entender que
Con ayuda del operario Victor Hugo Sotelo Mejía que es el encargado del área
Se tendrá que elaborar un AMFE (Análisis modal de Falla y Errores) para este
tipo de herramienta.
70
Tabla 10 Análisis Modal de Fallas y efecto (AMFE)
Moda
Causa potencial Verificacion de la Acciones
Fase potencial de Efecto Falla S O D NRP S O D NPR
de la falla deteccion de la falla recomendadas
la falla 2
Se carece de
Se tienen tiempos muertos Se observa el recorrido del
8 instrumento de -
por movimiento operario de torno a erosion
medicion 5 10 400
Busqueda de
El proceso de erosionado Se observa el recorrido del
5 instrumento de -
Erosion en Movimiento es mas durarero operario de torno a erosion
medicion 7 8 280
maestranza excesivo del
Fabricacion de
especializada operario
prototipo Poka
Se demora en el uso de Se carece de Se observa el recorrido de
Yoke para utilizar Alto
electrodo y no se usa del 10 instrumento de 10 operario y que solo usa la 12 1200 7 6 12 504
mejor el electrodo Riesgo
todo medicion mitad de cada electrodo
y no usar ya el
reloj comparador
Fuente: Propia
Como se puede observar es un riesgo alto no tener la herramienta de medición necesaria en el área, ya que esto ocasiona el movimiento
excesivo del operario, por ello se mecanizará un prototipo el cual nos ayudará en dos cosas: en el buen uso de electrodos y la
71
El dispositivo de mostrará a continuación.
Fuente: Propia
erosionadora, evitando que se perfore una cara del electrodo y asi poder usar
ambas partes.
siguiente manera
Fuente: Propia
En las imágenes se puede observar que cuando se quema la primera cara del
72
electrodo por el uso eléctrico se puede voltear la cara que no ha trabajado para
pag.111)
Se pierde tiempo en que el operario El prototipo tendra la cavidad precisa para que
pida al area de torno el reloj entre el electrodo y al momento de erosionar
comparador no se necesitara ya el reloj comparador
cuando se usa el reloj comparador hay Con el prototipo no se tienen las posibilidades
posibilidades de que se mida mal la de fallar en las profundidades ya que la
profundidad medida del prototipo es exacta
Fuente: Propia
73
Figura 35 Uso de dispositivo Poka Yoke en maquina erosionadora
Fuente: Propia
Esta fue una prueba piloto del proceso de erosionado con el nuevo dispositivo Poka
CANTIDAD PROCESOS
43 Estampas REFRENTADO EROSION AJUSTE NITRURADO TIEMPO TOTAL
Total de horas en valor agregado por 43 estampas. 46.44 258 60.2 171.53 536.17
Horas en valor agregado por unidad de estampa. 1.08 6 1.4 3.99 12.47
0
Total dias en 43 estampas. 55.9 43 55.9 129 283.8
Dias por unidad de estampa. 1.3 1 1.3 3 6.6
Horas al dia jornada laboral. 9.36 9.36 9.36 9.36 37.44
Horas del total de dias (43 estampas) 523.224 402.48 523.224 1207.44 2656.368
Horas por dia por unidad. 12.168 9.36 12.168 28.08 61.776
PROCESO NO 43
INTERRUMPIDO = *100% = 90%
48
EN EROSIONADO
74
Proceso no interrumpido en erosionado paso de 27% a 90%
Ineficiencia de erosionado paso de 62% a 41%
4.2.Consideraciones Técnicas, Operativas y ambientales para la implementación de la mejora.
Son los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar el proyecto, se tomara
desechos seleccionados)
procesos)
2. Operativos
- Procedimiento de trabajo
- Seguimiento a la implementación.
75
Tabla 11 Equipos a utilizar en las herramientas lean.
Equipos a Utilizar
Descripcion Cantidad Unidad
Impresora 1 Und
Enmicadora 1 Und
Computadora 1 Und
Celular 1 Und
Usb 1 Und
Maquina Erosion 1 Und
Torno CNC 1 Und
Fresadora CNC 1 Und
Total 8 Und
Fuente: Propia
información, tambien las maquinas que nos servirán para el mecanizado del
Fuente: Propio
76
enseres y la materia prima para generar el stock de KanBan y el prototipo de Poka
Yoke
Documentos a utilizar
Descripcion Cantidad Unidad
Check List de estandarizacion 2 Und
Cronograma de limpieza en erosion 1 Und
Manual de 5s 2 Und
Afiches para capacitacion 2 Und
Tarjetillas para KanBan 320 Und
Plano para Layout 1 Und
Planos de electrodos 30 Und
Fuente: Propio
Fuente: Propio
será el practicante.
77
4.4.Diagrama analítico de procesos mejorado.
OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO
DIAGRAMA N° 1 HOJA: N° 1 RESUMEN
OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA
estampa de forja para valvulas
OPERACIÓN X
PROCESO: rectificado de estampa TRANSPORTE X
METODO: ESPERA X
LUGAR: Maestranza especializada INSPECCIÓN X
FICHA N°: ALMACENAMIENTO X
OPERARIO: DISTANCIA 167 MTS
TIEMPO EN HORAS DIAS 76.44 HORAS
COMPUESTO POR: FECHA: TIEMPO VALOR AGREGADO 46.88 7HORAS
Velaochaga Fonseca Renzo
20/05/2019 MANO DE OBRA
APROBADO POR FECHA: MATERIAL WMD
Meza Zarate Irvin
20/05/2019 TOTAL
SIMBOLOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO OBSERVACIONES
1 20 MTS
2.3 DIAS
. Segun Layout
. Según layout
.
1 7 MTS
V.A =
ajuste final a estampa de forja 1.40 T.P Se quita los filos vivos a la pieza
1 MTS
= 1.3
. Según layout
1
45 MTS . Almacen alista la pieza para el envio al
tratamiento termico
servicio de nitrurado
Servicio
3 DIAS =
38.4 . Sertvicio de nitrurapo por plasma max
.
1 tercero dureza
HORAS
Almacen regresa la estampa a calidad para
la estampa vuelve a calidad
. Según layout
1
45 MTS
Fuente: Propia
78
Figura 37 Comparación entre DAP actual y DAP mejorado
200
54.47
150
100 182.2
46.887
50
0
76.44
1
TIEMPO EN HORAS DIAS TIEMPO VALOR AGREGADO 2
1 2
TIEMPO VALOR AGREGADO 54.47 46.887
TIEMPO EN HORAS DIAS 182.2 76.44
Fuente: Propia
en horas días, en el DAP actual ese tiempo es de 182.20 horas mientras que en el
electrodos se pudo reducir el proceso y los tiempos. Cabe destacar que ahora
79
solo refrentado y de frente se ira al erosionado. Evitando el uso de otra máquina y
otro operario.
el de la prueba piloto y la propuesta del plan de acción que será a partir del mes
de julio.
Fuente: Propia
80
En la siguiente hora se podrá observar el grafico de Gantt de las actividades de la prueba piloto.
Fuente: Propia
Este es el cronograma de la prueba piloto que es antes de julio. A continuación, se presentará el cronograma de actividades del plan de acción.
81
Tabla 16 Cronograma de actividades de plan de acción.
Fuente: Propia
82
Figura 39 Diagrama de Gantt del plan de acción
Fuente: Propia
83
Como se puede observar en el diagrama de Gantt se detalla las fechas de las
trabajador.
84
Capitulo V. Costos de la implementación de mejora
5. Costos de la implementación de la mejora
Fuente: Propio
stock en el método KanBan, cabe señalar que el cobre siempre se usará de todas
formas en maestranza, solo que ahora se podrá dar un mejor uso y también se
(ANEXO 5 pag.112)
85
5.1.2. Costo de Personal
Tabla 18 Costo de personal.
Fuente: Propio
En los costos de personal se toma en cuenta el sueldo por cada uno de los
participantes teniendo en cuenta las horas que se necesitaran para fabricar el stock
Torneado de electrodo y
Maquina torno CNC 72.24 S/ 71.79 S/ 5,186.15
refrentado de estampa
Banco y ajuste 1 S/ 23.92 S/ 23.92 Ajuste de estampa
Fresadora CNC 54 S/ 59.83 S/ 3,230.87 Mecanizado de electrodos
Total S/ 9,469.92
Fuente: Propia
máquinas para poder fabricar el Prototipo Poka Yoke y el stock de electrodos para
el método KanBan, se describe las horas utilizadas por cada máquina y tambien el
86
costo en dólares que se detallara en los (ANEXOS 6- pag.113). Como fuente de la
Fuente: Propia
Para el estudio de la mejora se necesitará los siguientes útiles de oficina para poder
Estampas
AÑO MES
Rectificadas No rectificadas Rectificadas No rectificadas
43 24 3.6 2
Fuente: Propia
Teniendo en cuenta que es costo de los electrodos son por año, se tienen los
siguientes datos:
87
de electrodos en el año y mes. Estos datos se sacan con la marcación que pudo ser
registrada en planta por parte de los operarios, un ejemplo claro se puede ver en la
Fuente: Propia
para el tiempo de mecanizado asi podremos saber el costo real del mecanizado de
electrodos.
Con estos datos ya obtenidos podemos sacar el costo en soles solo en la fabricación
88
Tabla 24 Costo en fabricación de electrodos por mes.
Se puede observar que tanto las puestas a punto como el propio mecanizado
tienen costos
El costo total de mano de obra y costo de maquina son de 2,930.40 soles al mes
actualmente.
Entonces a estos costos se le añadirá el costo de materia prima de cobre que sirve
Año Mes
Cobre (Materia
S/8,460.60 S/705.05
prima)
Mecanizado
S/29,894.63 S/2,491.22
(Maquina)
Mecanizado
S/5,270.13 S/439.18
(Mano de Obra)
Total S/3,635.45
Fuente: Propio
El de tiempo en máquina que es costo por hora de la máquina y el costo por la mano
89
Estos costos mencionados se detallarán en las siguientes tablas.
tiempo por hora en soles, todo esto nos detallará el costo solo en tiempo de máquina
meses.
Con estos números en tabla podemos decir que el costo total del procedimiento de
S/ 3,635.45
S/ 3,684.81 +
S/ 676.61
S/ 7,996.87
90
del KanBan, no se volverá a mencionar en este costo futuro ya que la prueba piloto
el torneado para los tres modelos de estampa es duradero para un año, pero de todas
Esta tabla representa solo el tiempo que se empleó para la fabricación del KanBan.
Torneado de electrodo y
Maquina torno CNC 72.24 S/ 71.79 S/ 5,186.15
refrentado de estampa
En esta tabla solo se muestra el costo de la máquina, el costo que se llevó el método KanBan para el
año.
Tabla 30 Costo por mano de obra en mecanizado de electrodos para todo el año.
En esta tabla solo se muestra el costo en mano de obra. Pues este costo se hace en el
91
el costo futuro en fabricación de electrodos, solo tomaremos en cuenta el proceso de
El de tiempo en máquina que es costo por hora de la máquina y el costo por la mano
tiempo por hora en soles, todo esto nos detallará el costo solo en tiempo de máquina
meses.
92
Con estos números en tabla podemos decir que el costo total del procedimiento de
93
Capítulo VI. Evaluación técnica y económica de la mejora.
6. Evaluación técnica y económica de la mejora.
Se espera que se pueda reducir el gasto económico que ocasiona las causas
halladas en el Ishikawa
mejorada.
ANUAL MENSUAL
Actual S/ 95,962.44 S/ 7,996.87
Futuro S/ 29,741.88 S/ 2,478.49
Total S/ 66,220.56 S/ 5,518.38
Fuente: Propia
5518.38 soles.
94
6.2.Beneficio Costo
Se puede observar que la recuperación será a partir del 4to mes, despues de este los montos son favorables.
95
6.2.2. Beneficio Costo
anual esperado que es el ahorro anual (ahorro mensual por 12 meses) entre la inversión
realizada.
Ahorro anual
Coeficiente B/C =
Inversion inicial
S/ 66,220.56
Coeficiente B/C =
S/ 18,795.35
Inversion inicial
Periodo de recuperacion de la inversion (PIR) =
Ahorro mensual
S/ 18,795.35
Periodo de recuperacion de la inversion (PIR) =
S/ 5,518.38
El periodo de recuperación de la inversión (PIR) = 3.41 Meses
0.41*24 = 9.84
Periodo de recuperación de la mejora (PIR) = 3 meses con 10 días hábiles.
96
Conclusiones
Al final del proyecto despues de haber realizado estudio de la causa raíz, problema y la
horas.
- Se pudo reducir los movimientos por parte del operario de erosión ya que el
maestranza.
97
Recomendaciones:
Luego de las conclusiones siempre es bueno dar las mejores recomendaciones que serán las
siguientes:
- Se recomienda tomar los tiempos y costos reales involucradas en el proyecto para que
- Se debe contar con base de datos para los registros que servirán para el proyecto.
- Se recomienda tener una comunicación optima entre operarios y supervisores del área.
trefilado y no extruido.
- Para crear un prototipo Poka Yoke es muy importante contar con la opinión y
98
Referencias Bibliográficas.
manufacturing.
- chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://repository.javeriana.
edu.co/bitstream/handle/10554/6330/GacharnaSanchezVivianaPaola2013.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
producto terminado.
- chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://repository.lasalle.edu
.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequen
farmacéutica.
- https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/18651.
99
Anexos.
100
101
102
103
104
º
105
106
107
108
Anexo 2. Marcación de fabricación de electrodos.
109
110
Anexo 3. Tiempo de fabricación de PokaYoke.
111
Anexo 5 Cotización de cobre.
112
Anexo 6 Costo de máquina y tratamiento térmico para estampa.
113
114
Anexo 7 Encuesta sobre problemática en Maestranza.
115
Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X
116
Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X
117
Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X
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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X
119