CFP Villa El Salvador

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO

INDUSTRIAL

DIRECCION ZONAL: LIMA/ CALLAO

ESCUELA / CFP: VILLA EL SALVADOR

CARRERA: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

Proyecto de Innovación y/o Mejora

Nivel Profesional Técnico/Técnico Operativo

“Proyecto de mejora para reducir la demora del proceso de


erosionado de estampa de forja en el área de maestranza
especializada en la empresa Metal Mecánica S.A”

Participante: Renzo Bernie Velaochaga Fonseca

Asesor: Angel Celso Rojas Rojas

ID: 00985944

Lima, Perú
2019 - 10
Dedicado a Dios, a mi padre,

Madre y Hermana que siempre

me han apoyado.

1
Agradezco a mi asesor Angel Celso Rojas

Rojas, por haberme ayudado a cumplir este

objetivo de proyecto, al profesor Luis

Aguirre, y a todos los amigos que

aportaron en ayuda para mi proyecto.

2
Palabras Claves:

Demora, Maestranza, 5S, Kanban, Mejora.

3
Índice

Resumen ejecutivo del proyecto de mejora ......................................................................... 12

Capítulo I: Generalidades de la empresa............................................................................. 13

1. Generalidades de la Empresa ........................................................................................ 13

1.1. Razón Social .......................................................................................................... 13

1.2. Misión, Visión, Objetivos, Valores de la Empresa................................................ 14

1.3. Productos, Mercado, Cliente ................................................................................. 15

1.4. Estructura de la Organización................................................................................ 19

Capitulo II: Plan del proyecto de mejora ............................................................................ 21

2. Plan del proyecto de mejora .......................................................................................... 21

2.1. Identificación del problema técnico en la empresa ............................................... 21

2.2. Objetivos del proyecto de Mejora ......................................................................... 30

2.3. Antecedentes del proyecto ..................................................................................... 30

2.4. Justificación ........................................................................................................... 36

2.5. Marco Teórico y Conceptual ................................................................................. 36

Capitulo III. Análisis De la Situación Actual. ..................................................................... 40

3. Análisis de la situación Actual. ..................................................................................... 40

3.1. Mapa del flujo de valor, Diagrama Analítico de Procesos y Mapeo de Procesos . 40

3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa. ..... 44

3.3. Análisis de la causa raíz que genera el problema .................................................. 48

3.4. Priorización de causa raíz ...................................................................................... 49

Capitulo IV. Propuesta Técnica de la Mejora ..................................................................... 51

4
4. Propuesta técnica de la Mejora ..................................................................................... 51

4.1. Plan de acción de la Mejora propuesta .................................................................. 51

4.2. Consideraciones Técnicas, Operativas y ambientales para la implementación de la

mejora. .............................................................................................................................. 75

4.3. Recursos Técnicos para Implementar la mejora propuesta. .................................. 75

4.4. Diagrama analítico de procesos mejorado. ............................................................ 78

4.5. Aspectos limitantes para la implementación de la mejora. ................................... 84

Capitulo V. Costos de la implementación de mejora .......................................................... 85

5. Costos de la implementación de la mejora ................................................................... 85

5.1. Costos de la ejecución de la mejora....................................................................... 85

5.2. Costo Mensual de la situación actual. ................................................................... 87

5.3. Costo mensual de la situación mejorada................................................................ 90

Capítulo VI. Evaluación técnica y económica de la mejora. .............................................. 94

6. Evaluación técnica y económica de la mejora. ............................................................. 94

6.1. Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora. ..................................... 94

6.2. Beneficio Costo ..................................................................................................... 95

6.3. Periodo de recuperación de la inversión ................................................................ 96

Conclusiones ........................................................................................................................... 97

Recomendaciones: .................................................................................................................. 98

Referencias Bibliográficas. .................................................................................................... 99

Anexos. .................................................................................................................................. 100

Anexo 1. Manual de aplicación de las 5s en el área de erosión. ........................................ 100

5
Anexo 2. Marcación de fabricación de electrodos. ............................................................ 109

Anexo 3. Tiempo de fabricación de PokaYoke.................................................................. 111

Anexo 4 Prueba piloto en estampa. .................................................................................... 111

Anexo 5 Cotización de cobre. ............................................................................................ 112

Anexo 6 Costo de máquina y tratamiento térmico para estampa. ...................................... 113

Anexo 7 Encuesta sobre problemática en Maestranza. ...................................................... 115

6
Índice de Figuras

Figura 1logo de ememsa .......................................................................................................... 13

Figura 2 valores de la empresa................................................................................................. 15

Figura 3 barras de latón............................................................................................................ 16

Figura 4 llaves .......................................................................................................................... 16

Figura 5 clientes de la empresa ememsa .................................................................................. 18

Figura 6 Organigrama de la empresa ....................................................................................... 19

Figura 7 Proceso de la cadena de valor .................................................................................... 20

Figura 8 Ishikawa de problemas .............................................................................................. 26

Figura 9 Diagrama de Pareto problema ................................................................................... 28

Figura 10 Electrodos desordenados en área de erosión ........................................................... 29

Figura 11 Carga de estampas en maestranza ........................................................................... 29

Figura 12 erosionado................................................................................................................ 38

Figura 13 Diagrama de flujo .................................................................................................... 41

Figura 14 Diagrama analítico de proceso ................................................................................ 43

Figura 15 Mapeo de proceso .................................................................................................... 44

Figura 16 ishikawa causa - raíz................................................................................................ 48

Figura 17 Diagrama de Pareto ................................................................................................. 50

Figura 18 Tarjeta roja de 5S..................................................................................................... 54

Figura 19 Orden de electrodo por separación .......................................................................... 55

Figura 20 Personal limpiando el área de erosión ..................................................................... 57

Figura 21 limpieza del área de reunión en planta .................................................................... 57

Figura 22 Check list de estandarización .................................................................................. 58

Figura 23 Tarjeta KanBan de producción ................................................................................ 61

7
Figura 24 Tarjeta KanBan de retirada de suministro ............................................................... 61

Figura 25 Secuencia de tarjeteo de producción de punzón A- desbaste .................................. 63

Figura 26 Secuencia de tarjeteo de retirada de punzón A - Desbaste ...................................... 63

Figura 27 Medidas de cobre para la fabricación de electrodos para estampa ecuatoriana ...... 64

Figura 28 Stock de electrodos fabricados en el área de erosión .............................................. 65

Figura 29 Marcación real de electrodo (tiempos de producción) ............................................ 66

Figura 30 Tarjetas KanBan de retirada y producción en planta ............................................... 67

Figura 31 Layout en la aplicación de KanBan de producción y retirada ................................. 68

Figura 32 Poka Yoke dispositivo para el mejor uso de electrodos. ......................................... 72

Figura 33 Uso de electrodo en ambas caras ............................................................................. 72

Figura 34 cuadro de comparación para PokaYoke .................................................................. 73

Figura 35 Uso de dispositivo Poka Yoke en maquina erosionadora ....................................... 74

Figura 36 DAP mejorado ......................................................................................................... 78

Figura 37 Comparación entre DAP actual y DAP mejorado ................................................... 79

Figura 38 Diagrama de Gantt de la prueba piloto .................................................................... 81

Figura 39 Diagrama de Gantt del plan de acción ..................................................................... 83

8
Indice de Tablas

Tabla 1 Lluvia de ideas. ........................................................................................................... 25

Tabla 2 Método cualitativo de evaluación de los problemas generales. .................................. 27

Tabla 3 Método cualitativo de evaluación de los problemas generales. .................................. 27

Tabla 4 Tiempos reales en producción de estampa. ................................................................ 45

Tabla 5 Causas del problema. .................................................................................................. 49

Tabla 6 Matriz de ponderación (causas) .................................................................................. 49

Tabla 7 Plan de acción general. ............................................................................................... 51

Tabla 8 Actividades de limpieza y responsables. .................................................................... 56

Tabla 9 Cantidad de electrodos a utilizar por estampa ecuatoriana. ........................................ 62

Tabla 10 Análisis Modal de Fallas y efecto (AMFE) .............................................................. 71

Tabla 11 Equipos a utilizar en las herramientas lean............................................................... 76

Tabla 12 Recursos a utilizar en las herramientas lean. ............................................................ 76

Tabla 13 Documentos a utilizar. .............................................................................................. 77

Tabla 14 Personas para las herramientas lean.......................................................................... 77

Tabla 15 Actividades de la prueba piloto. ............................................................................... 80

Tabla 16 Cronograma de actividades de plan de acción. ......................................................... 82

Tabla 17 Costo de materiales para la aplicación de herramienta. ............................................ 85

Tabla 18 Costo de personal. ..................................................................................................... 86

Tabla 19 Otros costos asociados. ............................................................................................. 86

Tabla 20 Costo del estudio de la mejora. ................................................................................. 87

Tabla 21 Estampa en el año y mes. .......................................................................................... 87

Tabla 22 Horas máquina y mano de obra para fabricación de electrodos (Actual) ................. 88

Tabla 23 Costo de máquina y mano de obra. ........................................................................... 88

9
Tabla 24 Costo en fabricación de electrodos por mes. ............................................................ 89

Tabla 25 Costo total de electrodo al mes (actual) .................................................................... 89

Tabla 26 Costo por proceso en máquinas (actual) ................................................................... 90

Tabla 27 Costo por proceso en mano de obra (actual)............................................................. 90

Tabla 28 Tiempo en fabricación de electrodos para el año. .................................................... 91

Tabla 29 Costo de mecanizado en máquina de electrodos para el año. ................................... 91

Tabla 30 Costo por mano de obra en mecanizado de electrodos para todo el año. ................. 91

Tabla 31 Costo por proceso en maquina (futuro) .................................................................... 92

Tabla 32 Costo por proceso en mano de obra (futuro) ............................................................ 92

Tabla 33 Diferencia de costo de producción actual y futuro. .................................................. 94

Tabla 34 Flujo de caja anual. ................................................................................................... 95

10
Introducción

En el presente proyecto se detallarán las problemáticas que sucede en el área de

producción Maestranza especializada en la empresa Metal mecánica S.A. (EMEMSA),

centrándonos en el proceso de erosionado de estampa de forja. Se estudiará el proceso y se

podrá evaluar las actividades correspondientes para asi poder reducir los tiempos.

Usando las herramientas lean tanto como prueba piloto y propuesta de implementación se

podrá acontecer que el proyecto llevara a disminución de costos muy importantes, gracias a

las herramientas 5S Gestión Visual, Kanban y PokaYoke.

El desarrollo del siguiente proyecto se realizó con la autorización del jefe del área de

maestranza especializada de la empresa EMEMSA, y tambien con la ayuda de los operarios

de planta.

11
Resumen ejecutivo del proyecto de mejora

En este proyecto detallaremos en el pasar de los capítulos como es que se consiguió

detectar una problemática para poder solucionar con fines económicos para la empresa

EMEMSA.

CAPITULO 1: El proyecto detalla en su primer capítulo las generalidades de la empresa tanto

como su misión, visión y organigrama, nombrando algunos clientes y proceso de cadena de

valor,

CAPITULO2: En el capítulo dos indicamos como es que se pudo identificar la Muda y sus

causas tomando conceptos y herramientas como la lluvia de ideas, encuestas e Ishikawa y

paretos, basándonos tambien en antecedentes y teorías de otros proyectos similares.

CAPITULO 3: En el capítulo tres detallamos la situación actual del proceso y los efectos que

se tiene en el área de maestranza especializada, es en este punto en donde decidimos nuestra

priorización para mejorar y atacar nuestra causa – raíz.

CAPITULO 4: En el capítulo cuatro hablamos totalmente sobre la implementación de las

herramientas lean que son 5S y gestión visual, KanBan y PokaYoke.

CAPITULO 5: En el capítulo cinco se detallará sobre los costos de la implementación de toda

la mejora.

CAPÍTULO 6: se evaluará la evaluación técnica de la mejora.

12
Capítulo I: Generalidades de la empresa
1. Generalidades de la Empresa

1.1.Razón Social

EMEMSA, fundada en 1973, se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de

productos metalmecánicos para aplicaciones en todos los sectores económicos,

principalmente el industrial, entre los cuales podemos mencionar: Minero, Siderúrgico,

Industrial, Agroindustrial, Servicios Públicos (electricidad, agua potable), Gas Natural, Gas

Licuado de Petróleo, Autopartes y Ferretero.

Figura 1logo de ememsa

Fuente: Página web de la empresa.

Datos de la Empresa

RUC :20100276322

RAZON SOCIAL :EMPRESA METAL MECANICA S.A.

TIPO DE CONTRIBUYENTE :SOCIEDAD ANONIMA

DIRECION DEL :CALLE COMERCIAL S/N SECCION

DOMICILIO FISCAL :N° URB, LAS PRADERAS DE LURIN.

LIMA – PERU

13
1.2.Misión, Visión, Objetivos, Valores de la Empresa.

1.2.1. Misión.

“Conocer, entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes para que sean más

exitosos en base a la mejora continua de nuestros procesos y a la capacitación de nuestro

personal, buscando la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.”

1.2.2. Visión

“Ser una organización importante a nivel nacional e internacional y constituye en forma

sostenida como un proveedor confiable en el rubro de los sectores en el que participamos.”

1.2.3. Objetivos.

Los objetivos de la Empresa Metal Mecánica son los siguientes:

- Brindar la mejor calidad en el servicio a los clientes con los mejores materiales del

mercado nacional e internacional al precio más competitivo.

- Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en forma personalizada y oportuna

superando los niveles de calidad requeridos en nuestros productos y servicios a

precios justos.

- Desarrollar nuevas tecnologías para la mejora continua de nuestros productos y

servicios.

- Lograr la formación, el perfeccionamiento y capacitación de los recursos humanos

para optimizar la producción y ofrecer mejores productos a nuestros clientes.

1.2.4. Valores.

14
La empresa EMEMSA tienes los siguientes valores:

Figura 2 valores de la empresa

Fuente: Página web de la empresa.

1.3. Productos, Mercado, Cliente

1.3.1. Productos Principales


La empresa EMEMSA fabrica y comercializa productos metalmecánicos para aplicaciones

en todos los sectores económicos, principalmente el industrial entre los cuales podemos

mencionar: Minero, Siderúrgico, Industrial, Agroindustrial, Servicios Públicos (electricidad,

agua potable), Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, Autopartes y Ferretero.

Barras de latón y cobre: Es un producto de latón o cobre, que pasa por distintos procesos

ya sea extruido o trefilado se tienen barras y tubos, comenzando todo con el proceso de

colada continua, para luego extraer tochos que pasan al rojo vivo para luego ser prensados

15
Figura 3 barras de latón

Fuente: Página web de la empresa.

Llaves cv: Son flejes que pasan por distintos procesos como el troquelad, perforado,

fresado, estampado y niquelado, este último es un baño de niquelado el cual hace que la llave

tenga un color gris cubriendo el color del latón.

Figura 4 llaves

Fuente: Página web de la empresa.

Válvulas para gas: Es un producto de latón que pasa por distintos procesos como el forjado,

troquelado, granallado, para luego pase a él roscado y torneado y sucesivamente al ensamble

con distintos componentes, se tiene válvulas ecuatorianas, M2, etc.

16
Figure a válvulas de latón

Fuente: Página web de la empresa.

1.3.2. Mercado.

La empresa Ememsa ofrece sus productos al sector metal mecánico donde se encuentran

desde medianas empresas y empresas pequeñas distribuidas en todo el Perú, pero más

concentrado en la ciudad de Lima. Los canales de comunicación utilizados son la Web,

brochures impresos y la red de contactos de los ejecutivos comerciales.

17
1.3.3. Clientes

Entre los clientes principales están Repsol y Cálida, entre muchas empresas pequeñas que

vienen con cantidades pequeñas para abastecer sus negocios o que solo se dedican a la

compra y venta, la cual utiliza un canal de distribución indirecto, ya que la empresa trabaja

con otras empresas mayoristas, o empresas que utilizan nuestro producto como servicio

tenemos a los siguientes:

Figura 5 clientes de la empresa ememsa

18
1.4. Estructura de la Organización

La empresa Metal Mecánica S.A. se rige organizacionalmente de la siguiente forma:

Figura 6 Organigrama de la empresa

Junta General de
Accionistas

Presidente del
directorio

Auxiliar Administrativo

Chofer
Gerente General

Asistente de Representante de la
Gerencia Alta Dirección

Auditor SGI

Auditor Interno
Comité SEMAS
Jefe de Seguridad

Gerente de Administración y Gerente de Unidades de Negocio Gerente de Unidad de Negocio (SE)


Finanzas (ME, PS, LA)

Coordinador SGI
Gerente de Gerente de Gerente de PROCURA
Contabilidad Sistemas y Almacén Gerente de SGI

Jefe de Jefatura de
Jefe de Almacén Jefatura SEMAS
Jefe de Finanzas Jefe RR.HH Coordinador SGI Jefe de Ingeniería
Compras Central
Planeamiento y Jefe de Calidad
Control
Jefe de Costos y Jefe de Gerente Coordiandor Jefe Adjunto de
SEMAS Ingeniería y
Presupuestos Sistemas administrativo Gerente de Jefe de Ingeniería y Gerente Comercial Asistencia
Planeamiento y Inspector de
Operaciones gestión de procesos Control Calidad
Técnica
Supervisores
SEMAS
Jefe de Control de Jefe de Diseño y Jefe de Optimización de
Calidad Desarrollo Procesos
Jefe de Ventas Jefe de Ventas
Asistente de costos de Internacionales Especiales Jefe de Jefe de Planta
Jefe de Obra Jefe de Planta
Inspectores de Dibujantes producción y optimización de Proyectos Servicios
Maestranza Lima
Control de Calidad técnicos Especiales Lima
procesos

SEMAS: SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y SALUD


OCUPACIONAL Jefe de Jefe de Jefe de Producción Jefe de Maestranza Jefe de Llaves Jefe de Planeamiento y
Mantenimiento Fundición Seriada Especializada y Latones Control de la Producción

Fuente: Archivos de la empresa

19
1.4.2. Mapa de procesos de la organización.

Se presenta en la siguiente figura el mapa de procesos de la organización de la

Empresa EMEMSA ; en el siguiente cuadro se puede observar que lo que llega

primero es un requerimiento comercial por el pedido de un cliente externo; se tiene

un planeamiento para comenzar la producción y levantamientos de planos por parte

del área de diseño e ingeniería ; luego de estas actividades planeamiento manda el

requerimiento de producción primero el área de fundición tiene el arranque de

colado continua el cual es una actividad que fundir y crear por extrusión las barras

de latón las cuales servirán al área de forja para ser mecanizadas.

El área de seriada mecaniza y tambien ensamble los distintos productos del área

de forja, el área de llaves utiliza tambien el material extruido del área de fundición,

tambien se tiene a Maestranza la cual da el mecanizado de piezas especiales para

que las otras áreas puedan seguir su producción, el área de servicios especiales es un

área que se dedica a prestar servicios a mina o tambien internamente brindando

actividades de corte soldeo o doblez.

Figura 7 Proceso de la cadena de valor

Fuente: Archivos de la empresa

20
Capitulo II: Plan del proyecto de mejora

2. Plan del proyecto de mejora

2.1. Identificación del problema técnico en la empresa

La estampa de forja es un producto matriz que se fabrica en el área de maestranza

especializada, la estampa es una matriz conformada por una estampa inferior y otra

superior, esta estampa es de un material Acero WMD-320 que es un tipo de acero

utilizado para trabajos en caliente y de forjado, aquella estampa pasa por distintos

procesos, normalmente existen dos tipos de procesos una de fabricación de estampa

y otro de rectificado de estampa, esta última se origina más veces por el desgaste de

la misma estampa en consecuencia del trabajo de forjado, por consiguiente se

describirá la DOP sobre el servicio de rectificado de estampas.

21
2.1.1. Diagrama de operaciones del proceso de rectificado de estampa (DOP)

Cobre Trefilado Estampa gastada

3 Torneado de 1 Refrentado
electrodos de 0.2mm

Fresado de Rectificado
4 2
electrodos de caras

Inspección de
1
electrodos

electrodos
220 A
Erosionado
5
de cavidades
Resumen
Ajuste
2 6 final
Máxima dureza
6
Nitrurado
1 por plasma
1
TOTAL 9 2 Inspección pieza
terminada

Estampa rectificada

22
2.1.2. Árbol del problema (MUDA)

En el siguiente árbol se toma en cuenta como causa la carencia de un control de

stock de cobre, ya que si no tenemos el cobre no podemos fabricar electrodos lo cual

es la segunda causa, al no tener electrodos no se puede erosionar la estampa

provocando que la estampa este en parada y se produzca una demora, tambien se

tiene la carencia de algunas cotas en los planos esto ocasiona que el operario al no

poder hacer su programa por las cotas faltantes tenga que ir en busca de información

y tiene movimientos innecesarios.

23
Demora en el
proceso de Carencia de instrumentos
erosionado en la de medición a los operarios Carencia de orden y
estampa de forja de maestranza limpieza
en el área de
erosión

MUDA EN EL AREA DE
MAESTRANZA
ESPECIALIZADA

Inexistencia de
control de electrodos
Movimiento excesivo del Carencia de orden
y cobre como materia
operario área desordenada
prima

Para la identificación del problema principal de la empresa EMEMSA,

enfocándonos en el área de maestranza especializada de producción tomando al área

de electroerosión por penetración, se ha realizado un diagnóstico, utilizando la lluvia

de ideas, Ishikawa y Pareto.

Para la identificación del problema principal de la empresa Metal Mecánica

S.A.se utilizará como herramienta de partida la “Lluvia de ideas”.

24
2.1.3. Lluvia de Ideas.

En este punto se podrán identificar algunos problemas que se tienen en el área de maestranza

especializada

¿Cuál es el problema en el área de maestranza especializada?

Tabla 1 Lluvia de ideas.

Nº Problema Existente Tipo de M


1 Maquinas paradas por (Mant. Correctivo) Maquina
2 Demora en el vaciado de contenedor de viruta Maquina
3 Movimiento excesivo de los operarios en el area de maestranza. M.O
4 Deficiente gestion de orden de documentos en oficina M.O.
5 Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en erosion M.O.
6 Carencia de instrumentos de medicion en los operarios Medicion

Fuente: Propia.

Esta tabla contiene algunos problemas más preocupantes en el área de maestranza

especializada, con los problemas en tabla se procederá a realizar un método kaizen

en las siguientes páginas.

Teniendo estos problemas identificados se procederá a ponerlos en un diagrama de

Ishikawa para luego poner valores en una encuesta a los operarios de maestranza

especializa

25
Figura 8 Ishikawa de problemas

Fuente: Propia

Se hará una encuesta al personal (ANEXO 7- Pag.115) de planta para que se de

unos puntajes de acuerdo al problema más significativo en el área de maestranza

especializada.

Se usará la escala de la siguiente imagen

Escala de Likert

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


1 2 3 4 5

Método cualitativo de evaluación de los problemas generales

Se aplicará la herramienta cualitativa como método de priorización de los problemas

encontrados en la lluvia de ideas, como se muestra en la tabla siguiente:

26
Tabla 2 Método cualitativo de evaluación de los problemas generales.
Nº de operarios Puntaje
Item Causas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1 Maquinas paradas por mantenimiento correctivo 2 1 2 2 12211 3 2 2 2 3 26
2 Demora en el vaciado del contenedor de viruta 2 2 1 1 12322 3 3 2 1 3 28
3 Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza 4 3 3 3 22132 3 3 2 4 3 38
4 Deficiente gestion de orden en documentos en oficina de maestranza 2 1 2 1 13211 3 2 2 3 2 26
5 Demora en el proceso de erosionado en estampa de forja en el area de erosion 5 5 4 5 54554 5 5 5 4 5 66
6 Carencia de instrumentos de medicion a los operarios de maestranza 3 4 4 4 22232 2 3 2 3 4 40
TOTAL 224
Fuente: propia

Con el cuadro y los datos obtenidos nos enfocaremos a realizar el orden de los

problemas según puntaje para ver el problema con mayor frecuencia.

Tabla 3 Método cualitativo de evaluación de los problemas generales.


Puntaje %
Item Causas %
Total acumulado
5 Demora en el proceso de erosionado en estampa de forja en el area de erosion 66 29% 29%
6 Carencia de instrumentos de medicion a los operarios de maestranza 40 18% 47%
3 Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza 38 17% 64%
2 Demora en el vaciado del contenedor de viruta 28 13% 76%
1 Maquinas paradas por mantenimiento correctivo 26 12% 88%
4 Deficiente gestion de orden en documentos en oficina de maestranza 26 12% 100%
TOTAL 224

Fuente: Propia.

A continuación, nuestro Pareto en la siguiente hoja

27
Figura 9 Diagrama de Pareto problema

PROBLEMAS MAS DESTACADOS EN


MAESTRANZA
100%

200 90%
80%
70%
150
60%
50%
100
40%
30%
50 20%
10%
0 0%
Demora en el Carencia de Movimientos Demora en el Maquinas Deficiente
proceso de instrumentos de excesivos de los vaciado del paradas por gestion de orden
erosionado en medicion a los operarios en el contenedor de mantenimiento en documentos
estampa de forja operarios de area de viruta correctivo en oficina de
en el area de maestranza maestranza maestranza
erosion

Series1 Series2

Fuente: Propia.

Se concluye que la problemática a investigar y mejorar será la “Demora en el

proceso de erosionado en estampa de forja en el área de erosión.

En Nuestro Pareto observamos que el problema principal es la demora en el proceso de

erosionado en estampa de forja en el área de erosión.

28
2.1.4. Imágenes del problema.

Figura 10 Electrodos desordenados en área de erosión

Desorden de electrodos en el área de

erosión, perdiendo la cultura de 5s y

también la certeza de numero de

electrodos, esto ocasiona que el

operario pierda tiempo buscando que

electrodo usar

Fuente: Propia

Figura 11 Carga de estampas en maestranza

Las estampas siempre

estan amontonadas en

maestranza por

carencia de los

electrodos

Fuente: Propia

29
2.2. Objetivos del proyecto de Mejora

En este proyecto de mejora se buscarán los siguientes objetivos:

2.2.1 Objetivo General:

Reducir la demora del proceso de erosionado de la estampa de forja en el área de erosión.

2.2.2. Objetivos Específicos:

Nº1 Especifico principal: Contar con un control de stock tanto en electrodos.

Nº2: Reducir el movimiento innecesario del operario y a la ves dar buen uso a la materia

prima.

Nº3: Mejorar en el orden y limpieza en el área de erosión.

2.3.Antecedentes del proyecto

Antecedente Nº1:

Título: Propuesta de mejoramiento de la productividad de la línea de camisetas

interiores en una empresa de confecciones por medio de la aplicación de herramientas

lean manufacturing.

Autores: Esteban Infante Díaz / Deiby Aleaxander Erazo de la Cruz

Centro de estudios: Universidad de San Buenaventura Cali

Investigación para Optar: Título de ingeniero Industrial.

Fuente y fecha de obtención de la tesis: Internet - 05/07/2015

Fecha de publicación: 10/2013

30
Resumen: La aplicación de herramientas Lean Manufacturing son vitales para la

mejora de las operaciones de las PYMES, especialmente del sector manufacturero,

ya que contribuye al mejoramiento de los procesos eliminando las actividades que

no generan valor trayendo como consecuencia mayor satisfacción al cliente e

incluso ahorros financieros sin realizar grandes inversiones. Es indispensable

realizar un buen diagnóstico previo antes de proponer la implementación cualquier

herramienta Lean, lo que permite ahorrar esfuerzos en propuestas que no tengan

gran impacto y por el contrario dedicar estos esfuerzos a las propuestas que sí

tendrán un gran impacto dentro de la compañía.

La construcción de un modelo simulado del sistema de producción y la

elaboración del mapa de cadena de valor del proceso, son una combinación bastante

efectiva a la hora de realizar el diagnóstico para encontrar las áreas de oportunidad

que se encuentran inmersas en algún proceso.

El compromiso y la motivación a nivel gerencial es muy importante para el éxito

de la implementación de las herramientas de Lean, ya que ellos son los encargados

de dirigir la organización e imponer metas y objetivos, además de aportar los

recursos que sean necesarios. Cuando se genera una perspectiva general del proceso

de producción se logra identificar infinidad de oportunidades para el mejoramiento.

Cambiar la distribución de los módulos genera una mayor eficiencia en el flujo

de materiales, ayuda al mejoramiento del ambiente de trabajo y además permite una

operación más rentable, de forma más concreta se podría señalar que lo que puede

llegar a conseguir Agatex S.A. es una disminución considerable en la congestión de

productos que se encuentran en proceso, se puede llegar a suprimir áreas ocupadas

innecesariamente, reducir el lead time y aumentar la calidad de las camisetas,

31
además adquirir una mayor y mejor utilización de los recursos objetivo fundamental

de la filosofía Lean.

Con la implementación de las herramientas con que cuenta la filosofía Lean

Manufacturing, Agatex SA puede ponerse al nivel competitivo de empresas que

cuentan con una mayor capacidad de producción, logrando de esta manera poder

atender una mayor demanda y recibiendo más utilidad por su operación.

Conclusión: aplicando esta herramienta llegaron a mejorar la productividad de

camisas ya que el prototipo permite en no perder tiempo en las puestas a punto y

reduce errores al momento en que las maquinas comienzan a cocer los brazos de las

camisas.

Antecedente Nº2

Título: Implementación de técnicas de manufactura esbelta (Lean Manufacturing), en

una planta de empaque de producto terminado.

Autor: Andrés Eduardo Hernández De los Santos

Centro de estudios: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Investigación para Optar: Título de ingeniero Industrial.

Fuente y fecha de obtención de la tesis: Internet - 16/07/2015

Fecha de publicación: 07/2010

Resumen: Lean Manufacturing tiene sus fundamentos en la integridad, confianza y

respeto por la gente. Desarrolla una cultura que crea empowerment con gente

comprometida y motivada que entiende la importancia de su contribución al servicio

o producto que ofrece la empresa y obtiene satisfacción por ello.

El impacto que provoca Lean Manufacturing en una organización es el de tener la

32
capacidad de entender, comunicar, implementar y mantener los conceptos Lean en

todas sus áreas operacionales y funcionales, causando éxito en el desarrollo del

negocio. La implementación de un sistema moderno de administración como

manufactura esbelta, que permite tener mayor control sobre las operaciones de

empaque, ya que se logra una producción más limpia, a través de herramientas como

los anuncios visuales, balanceo de líneas, etc.

La manufactura esbelta es una herramienta muy eficaz para la mejora de los

procesos de una empresa. Estas herramientas se originaron en El Japón con el sistema

de producción Toyota y se han extendido poco a poco a otros países especialmente en

los Estados Unidos y Europa.

Uno de los propósitos de este trabajo de graduación es encontrar o detectar áreas

de oportunidad para la mejora de los procesos de la planta de empaque con el objetivo

de aumentar las ventas incrementando la producción del módulo utilizando de forma

adecuada los recursos disponibles.

Conclusión: El dispositivo de empaquetado aparte de ser más rápido, reduce el mal

empaquetado de algunas cajas, y esto permite que las encomiendas no lleguen

defectuosas y no haya reclamos por parte de los clientes.

Antecedente Nº3

Título: puesta a punto de etiquetadora de botellas y ordenadora de tapas para una

línea de envasado farmacéutica.

Autor: Cuervo Pinto, Víctor Darío.

País: México (Universidad Nacional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías

avanzadas.

33
Año: 2015

Resumen: definiendo a la ordenadora de tapas como un dispositivo que es capaz de

tomar las tapas de un contenedor, para posteriormente orientarlas de una forma

adecuada y entregarlas a un dispositivo enroscador. Para la puesta a punto de esta

máquina se realizaron ajustes mecánicos de electrónica y control asi como tambien la

construcción de nuevos sistemas que permiten el correcto funcionamiento de la

maquina además de su integración a la línea de envasado farmacéutica

Conclusión: Se demostró con un análisis financiero que su proyecto de puesta a punto

de una etiquetadora de botellas y ordenadora de tapas para una línea de envasado

farmacéutica es viable y que la recuperación del dinero sería aproximadamente en 8

meses.

Antecedente Nº4

Título: Aplicación de un Poka Yoke en la empresa Taylor de México S.A. de C.V.

País: México (2013)

Resumen: en la empresa aparte de dedicarse a fabricar, CD y Software y otros aparatos

tecnológicos, tiene el área de empaque donde tambien habilita sus cajas de envío, pero

los operarios al cortar estas cajas dejan mucha merma y tambien a veces lo cortan de

una forma no adecuada. Algunas cajas no coinciden al momento de cerras y esto crea

perdidas a la empresa.

El Poka Yoke está diseñado como un molde de aluminio para poder cortar las cajas.

es como una matriz, facilitando el corte, el manejo y en la disminución de merma.

Conclusión: Se crea el molde de aluminio y se coloca una maquina donde al presionar

quedan marcadas las líneas donde ese molde debe cortar. Se hacen las pruebas y el

dispositivo es muy beneficioso ya que reduce merma, costos, manos de obra, y

reprocesos.

34
Antecedente N°5

Título: “AUTOMATIZACIÓN DE UN PROCESO INDUSTRIAL MEDIANTE

AUTÓMATAS”

Autor: María Cruz, Pacheco Tejuelo

Año: 2015

Descripción del problema:

Se pretende realizar un automatismo de una máquina mezcladora de pintura, que

permita efectuar el llenado y la mezcla de botes de pintura de 3 tamaños diferentes,

seleccionando pintura de cualquier color desde una pantalla HMI. Mediante la mezcla de 3

pinturas de colores primarios. Con 2 modos de funcionamiento manual y auto.

Solución desarrollada:

Al disponer de la instalación completa a lo que se refiere al sistema de procesamiento,

únicamente debemos elegir soluciones para su automatización.

Conclusión:

Durante el diseño del proceso que necesita llevar a cabo el cliente, se ha realizado un

estudio minucioso de las soluciones disponibles en el mercado y se han ido barajando

varias opciones entre las que se han decidido las siguientes:

Utilizaron el PLC de la marca SIEMENS S7-1200, se trata de una de las últimas series

lanzadas por la marca, lo cual puede facilitar la posibilidad de ampliaciones realizadas en

la línea a medio plazo.

Pantalla KTP 1000 de SIEMENS, elegida por dimensiones y opciones, facilitando la

interacción “Human-Machine”.

35
2.4.Justificación

Pertinencia:

Este proyecto es pertinente porque se realizará en función a las necesidades de la

empresa Con este proyecto se busca reducir el tiempo de espera de electrodos para

el proceso de erosionado y reducir el tiempo de demora en el área de erosión, es

importante entregar las estampas al área de forja para que continúen con su

producción. El llevar un stock con método KanBan sobre los electrodos y la materia

prima, ayudara a tener un mejor orden y manejo sobre lo que producimos.

Utilizando mejor los suministros, también por un mejor manejo de orden y limpieza

(5S)

Relevancia:

Este proyecto es relevante porque se llevará a cabo con la información recaudada

en campo, con una convivencia de más de 1 año en el área de maestranza. Se

utilizará datos de registros y marcaciones por parte de los operarios, se evaluará las

soluciones posibles para cumplir con los objetivos trazados.

Factibilidad:

Este proyecto es factible ya que Se tendrá acceso a la marcación de los operarios

por el sistema de producción de maestranza.

2.5.Marco Teórico y Conceptual

2.5.1. Fundamento Teórico del Proyecto de Mejora

Lluvia de ideas: La Lluvia de Ideas es una técnica que tiene como objetivo generar

la mayor cantidad de ideas posibles en un periodo de tiempo determinado. En este

36
método, los participantes son invitados a pensar ideas rápidamente alrededor de una

pregunta, problema u oportunidad.

Autor: Alex Osborn

Libro: “Tu poder Creativo” (1948)

Encuesta: las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando

un cuestionario prediseñado. Según el autor, el método de encuesta incluye un

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para

obtener información específica.

Autor: Naresh K. Malhotra

Libro: “Investigación de mercados en enfoque aplicado” (2004)

Edición: Cuarta, pag. 115 y 168

Diagrama de Ishikawa: Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas

en acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que

permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en

el origen de un cualquier problema o resultando que se pretenda mejorar.

Autor: Kaoru Ishikawa (1943)

Diagrama de Pareto: Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o

aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o

los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La idea es que cuando

se quiere mejorar un proceso o atender sus problemas, no se den “palos de ciego” y

se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo y se ataquen todas sus causas a la

37
vez, sino que, con base en los datos e información aportados por un análisis de

Pareto, se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde puedan tener

mayor impacto. En este sentido, el diagrama de Pareto encarna mucho de la idea del

pensamiento estadístico.

Autor: Alberto Nuñez, 2010

Poka-Yoke: Un poka yoke (en japonés ポカヨケ, literalmente na prueba de

errores) es un dispositivo (generalmente) destinado a evitar errores; algunos autores

manejan el poka-yoke como un sistema anti-tonto el cual garantiza la seguridad de

la maquinaria ante los usuarios, proceso o procedimiento, en el cual se encuentren

relacionados, de esta manera, no provocando accidentes de cualquier tipo;

originalmente que piezas mal fabricadas siguieran en proceso con el consiguiente

costo. Según: Shingeo Shingo

Erosión o Electroerosión: La Electroerosión es un método de arranque de material

que se realiza por medio de descargas eléctricas controladas que saltan, en un medio

dieléctrico, entre un electrodo y una pieza. Según: Bon N. Zolotykh

Figura 12 erosionado

Fuente: Propia

38
Rectificado: El proceso de RECTIFICADO utiliza una herramienta abrasiva

(MUELA) y se lleva a cabo en una máquina llamada RECTIFICADORA. Suele

utilizarse en la etapa final de fabricación, tras el torneado o fresado, para mejorar la

tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto

Según: Euskal Herriko

Libro Tecnología Mecánica Pag:5

Estampa: Es un tipo de molde por el cual se somete un metal a una carga de

compresión entre dos moldes. La carga puede ser una presión aplicada

progresivamente o una percusión, para lo cual se utilizan prensas y martinetes. Los

moldes, son estampas o matrices de acero, una de ellas deslizante a través de una

guía (martillo estampa superior) y la otra fija (yunque o estampa inferior).

39
Capitulo III. Análisis De la Situación Actual.
3. Análisis de la situación Actual.

3.1.Mapa del flujo de valor, Diagrama Analítico de Procesos y Mapeo de Procesos

3.1.1. Diagrama De Flujo


En el siguiente diagrama de flujo se mostrará la secuencia de procesos del servicio

de rectificado de estampa, abarcando áreas como forja, planeamiento, maestranza,

control de calidad y servicios terceros.

El diagrama de flujo se podrá observar en la siguiente hoja

40
Figura 13 Diagrama de flujo

MAESTRANZA ESPECIALIZADA

JEFE DE FORJA PLANEAMIENTO OFICINA TORNO CNC FRESADO RECTIFICADORA EROSION AJUSTE SERVICIOS TERCEROS CONTROL DE CALIDAD AREA DE FORJA

NO

Inicio requerimiento requerimiento refrentado ¿es correcto el


en correo en correo de cara refrentado?

SI

SI generar orden de
NO rectificado SI
¿s necesario el produccion de ¿es correcto el
fin requerimiento estampa y electrodos de cara
rectificado?

NO

Torneado
NO SI erosionad SI
de ¿es correto el
¿se genero o de
electrodos erosionado?
bien las OP'S? cavidades

NO

Torneado
de ajuste
electrodos final
rebarba

NO SI
¿es correcto
el ajuste?

nitrurado
por plasma
max. dureza

¿es correcto SI
fin
el nitruado?

NO

SI

¿es correcto
el electrodo?

NO

Fuente: Propia

41
3.1.2. Diagrama Analítico de Procesos

En la siguiente imagen se mostrará el DAP del servicio de erosionado de estampa

de forja en el área maestranza especializada.

El diagrama analítico de procesos se podrá observar en la siguiente hoja.

42
Figura 14 Diagrama analítico de proceso
DAP

OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO
DIAGRAMA N° 1 HOJA: N° 1 RESUMEN
OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA
estampa de forja para valvulas
OPERACIÓN X
PROCESO: rectificado de estampa TRANSPORTE X
METODO: ESPERA X
LUGAR: Maestranza especializada INSPECCIÓN X
FICHA N°: ALMACENAMIENTO X
OPERARIO: DISTANCIA 169 MTS
TIEMPO 182.2 HORAS
COMPUESTO POR: FECHA: COSTO
velaochaga fonseca renzo
22/03/2019 MANO DE OBRA
APROBADO POR FECHA: MATERIAL WMD
meza zarate irvin
22/03/2019 TOTAL
SIMBOLOS

.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO OBSERVACIONES

V.A = 1.47 T.P=

.
refrentado de 2.0 a 4.0 mm de espesor SE TRABAJA EN EL TORNO CNC
1 2.3 DIAS

.
traslado de estampa al area de rectificadoras SEGÚN LAYOUT
1 2 MTS
V.A = 0.72 T.P= SE LIMPIA LAS CARAS BAJANDOLE

.
rectificado de caras a la estampa
1 1.9 DIAS CENTECIMAS
traslado de estampa al area de electroerosion
SEGÚN LAYOUT
por penetracion 1 20 MTS

.
SE ESPERA EL FRESADO Y TORNEADO DE
espera de electrodos para erosionado ELECTRODOS PARA EL EROSIONADO DE
1 25 MTS CAVIDADES DE LA ESTAMPA

V.A= 12.48 T.P=


. SE EROSIONA USANDO ELECTRODOS DE

.
erosionado de cavidades con electrodos
1 11 DIAS COBRE
SEGÚN LAYOUT - REVISION DE

.
traslado a la mesa de calidad
1 4 MTS PROFUNDIDAD DE CAVIDADES

.
verificacion de pieza por parte de calidad SEGÚN CARGA REVISION DE PRODUCTO CONFORME
1

.
traslado de estampa al area de banco SEGÚN LAYOUT
1 7 MTS
V.A = 1.40 T.P

.
ajuste final a estampa de forja SE QUITA LOS FILO VIVOS A LA PIEZA
1 = 1.3 DIAS

.
traslado de estampa a mesa de calidad 1 MTS SEGÚN LAYOUT
1
se traslado a almacen para el servicio de ALMACEN ALISTA LA PIEZA `PARA EL ENVIO

.
45 MTS
nitrurado por plasma 1 DE TRATAMIENTO TERMICO
SERVICIO 3 DIAS = 38.4 SERVICIO NITRURADO POR PLASMA CON

.
servicio de nitrurado
1 TERCERO HORAS MAXIMA DUREZA ( BOHLER O TRATAR)
ALMACEN REGRESA LA PIEZA A CALIDAD

.
la estampa vuelve a calidad
1 45 MTS PARA LA VERIFICACION

.
inspeccion de dureza y tratamiento termico SEGÚN CARGA SE INSPECCIONA LA DUREZA OBTENIDA
1

.
traslado a almacen producto terminado SEGÚN LAYOUT
1 45 MTS
SE INTERNA PARA QUE EL USUARIO RECOJA
almacenamiento producto terminado
1 LA PIEZA

TOTAL 1 und
169
0 5 7 1 3 1 17
Fuente: Propia

43
3.1.3. Mapeo de Proceso

Figura 15 Mapeo de proceso

Fuente: Propia

3.2. Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.

3.2.1. FF. SS del área de Maestranza Especializada


Testimonios:

“No se puede erosionar de forma correcta en nuestras máquinas de erosión ya que

no siempre tenemos electrodos, tambien los compañeros son algo desordenados con

los cajones del área, tampoco se sabe que electrodos estan usados, o cual ya estan para

desechar o reutilizar, tampoco el tipo de electrodo y para que estampa, a veces se tiene

que consumir mucho tiempo calibrando los electrodos para saber a qué estampa

pertenecen”. Según:

Víctor Hugo Sotelo Mejía

Mecánico – Erosionado

44
“Es algo tedioso buscar retazos de cobre entre la chatarra para poder fabricar los

electrodos a veces no se encuentran las medidas, se pierde tiempo buscar los retazos,

aparte cuando se encuentran piezas con poca longitud el torneado es el doble ya que

primero sujetas una parte y luego la sujetas para la otra parte ya q no se puede hacer

la pieza completa porque no hay una longitud para que el Chuck pueda agarrar la

pieza, otro problema que a veces se tiene es que algunos planos carecen de cotas y

hay q usar la calculadora y tener que hacer cálculos innecesarios”. Según:

Oscar Gilberto Fajardo Tasayco


Mecánico – Tornero CNC

3.2.2. Indicadores que influyen de la muda en el área.


Tabla 4 Tiempos reales en producción de estampa.
CANTIDAD PROCESOS
43 Estampas REFRENTADO RECTIFICADO EROSION AJUSTE NITRURADO TIEMPO TOTAL
Total de horas en valor agregado por 43 estampas. 63.24 31.18 536.72 60.66 171.53 863.33
Horas en valor agregado por unidad de estampa. 1.470697674 0.725116279 12.4818605 1.41069767 3.989069767 20.07744186
0
Total dias en 43 estampas. 88.0 85.0 505.5 55 129 862.5
Dias por unidad de estampa. 2.046511628 1.976744186 11.755814 1.27906977 3 20.05813953

Horas al dia jornada laboral. 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 46.8
Horas del total de dias (43 estampas) 823.68 795.6 4731.48 514.8 1207.44 8073
Horas por dia por unidad. 19.15534884 18.50232558 110.034419 11.972093 28.08 187.744186

Fuente: Propia

HORA DE 20.07744186 *100% 11% VALOR AGREGADO


=
PRODUCCION EN 187.744186 89% TIEMPO MUERTO
ESTAMPA

HORAS DE V.A EN EROSION 536.72 *100% 11% V.A


43 ESTAMPAS 4731.48 89% T.M

HORAS DE V.A EN EROSION 12.4818605 *100% 11% V.A


01 ESTAMPA 110.034419 89% T.M

45
3.2.3. Ineficiencia por procesos en trabajo de estampa

INEFICIENCIA DE = 12.48186 *100% = 62%


EROSIONADO 20.07744186

Esta ineficiencia se tiene por desorden de algunos electrodos en el área de erosión,

carencia de stock de electrodos, puestas a punto en el área de erosión entre otros.

INEFICIENCIA DE 1.47069767 *100%


= =
REFRENTADO 20.07744186 7%

Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza

a refrenta por el mismo hecho que si se avanzan los procesos y no hay electrodo, la

pieza estará en espera en erosión.

INEFICIENCIA DE 0.72511628
= *100% = 4%
RECTIFICADO 20.0774419

Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza

a rectificar por posible espera de la estampa en erosión

INEFICIENCIA DE 1.4106977
= *100% = 7%
AJUSTE 20.0774419

46
Esta ineficiencia se tiene por carga de otro tipo de trabajo tambien no se comienza

a dar el ajuste por carencia de escariador o reamer o por posible espera de la estampa

en erosión

INEFICIENCIA DE 3.98906977 *100%


= = 20%
NITRURADO 20.0774419

Esta ineficiencia se tiene por demora en la atención por parte del área de compras,

ya que este servicio de tratamiento térmico se hace en una máquina de plasma en

cliente externo, se envía a un tercero ya sea Bohler, tratar o Cipesa.

En total se hicieron 43 estampas eso debe indicar que con un proceso

ininterrumpido debieron ser 43 proceso de erosionado, sin embargo, las

marcaciones por parte del operario nos muestran 160 procesos de erosionado

dentro de las 43 estampas.

Un efecto que vemos es la detención por carencia de electrodos, por eso nos

enfocaremos a señalar el indicador de detenciones en proceso de erosionado:

En números cuantitativos:

Este indicador nos indica que el proceso de estampas sin interrupciones representa

47
un 27% sin embargo las paradas que se registraron nos indican un 73% lo cual es

más de la mitad y el objetivo sería reducir las paradas y tambien el porcentaje, por

eso se tiene que tener el stock de electrodos.

Lead Time más prolongado

Que no se tenga electrodos en stock ocasiona que el tiempo de entrega o el

tiempo del mecanizado total de la estampa sea más duradero, ya que se tiene en

estado de espera en el área de erosión; la sumatoria del tiempo ocasionado por

mudas de demora, espera o movimientos ocasiona tambien que el lead time sea

mayor.

3.3. Análisis de la causa raíz que genera el problema

Para la problemática que es la demora del proceso de erosionado, se tendrá en

cuenta la herramienta de kaizen (Ishikawa, lluvia de ideas, Pareto) para evaluar las

causas que generan este problema.

Figura 16 Ishikawa causa - raíz

Fuente: Propia

48
3.4. Priorización de causa raíz

Se mencionaron algunas causas en el Ishikawa para poder identificar cual genera

la problemática de la demora en el proceso de erosionado de estampa. Para tener

una priorización de causa raíz se realizará una encuesta para luego obtener valores

y poder generar una ponderación la cual se reflejará en el Pareto la causa con mayor

frecuencia.

Tabla 5 Causas del problema.


Nº de operarios Puntaje
Item Causas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1 Carencia de seguimiento a maquinas (mant. Correctivo) 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 25
2 Inexistencia de control de electrodos y cobre como materia prima materiales 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 67
3 Reproceso de erosionado de cavidades 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 33
4 Movimiento excesivo del operario 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 35
5 Carencia de reloj comparador 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 33
6 Carencia de algunas cotas en planos de electrodos 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 28
7 Desinteres en el operario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
8 Carga de trabajo por otros productos 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 22
9 Mantenimiento correctivo 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 26
10 Carencia de orden y limpieza en el area 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 34
TOTAL 317
Fuente: Propia

Se adquiere los datos según encuesta, este dato obtenido se pasará a una matriz de

ponderación.

Tabla 6 Matriz de ponderación (causas)

Puntaje %
Item Causas %
Total Acumulado
2 Inexistencia de control de electrodos y cobre como materia prima materiales 67 21% 21%
4 Movimiento excesivo del operario 35 11% 32%
10 Carencia de orden y limpieza en el area 34 11% 43%
3 Reproceso de erosionado de cavidades 33 10% 53%
5 Carencia de reloj comparador 33 10% 64%
6 Carencia de algunas cotas en planos de electrodos 28 9% 73%
9 Mantenimiento correctivo 26 8% 81%
1 Carencia de seguimiento a maquinas (mant. Correctivo) 25 8% 89%
8 Carga de trabajo por otros productos 22 7% 96%
7 Desinteres en el operario 14 4% 100%
TOTAL 317
Fuente: Propia

49
Teniendo asignado valores a las causas, se seguirá con la aplicación del diagrama

de Pareto para ver la causa más relevante y asi poder tomar medidas o

herramientas.

Figura 17 Diagrama de Pareto

Pareto de causa de la demora en el area de


erosion
200 100%
180 90%
160 80%
140 70%
120 60%
100 50%
80 40%
60 30%
40 20%
20 10%
0 0%

Series1 Series2

Fuente: Propia

50
Capitulo IV. Propuesta Técnica de la Mejora

4. Propuesta técnica de la Mejora

En este proceso del proyecto nos enfocaremos en proponer las herramientas

para resolver el problema del proyecto atacando las causas más relevantes

mostradas en el diagrama de Pareto.

4.1.Plan de acción de la Mejora propuesta

En el plan de acción se describirán las actividades a realizar para alcanzar el

objetivo de una mejora en el proceso de erosionado en el área de erosión del área

de maestranza especializada de la empresa EMEMSA.

En estos planes de acción se detallarán cómo será la propuesta de mejora con las

herramientas lean POKA YOKE, 5 S, y KANBAN.

Tabla 7 Plan de acción general.


Plan de accion para el proyecto de mejora en demora del proceso de erosionado de estampa de forja en el area de maestranza especializada en la
Empresa Metal Mecanica S.A
Causas Actividades principales Sub-Actividades Responsables
Clasificar
Ordenar Operario Erosionador
Aplicación de la 5S Limpiar
Estandarizar
Jefe de maestranza / practicante planer
Mantener
Carencia de orden y
limpieza en el area Crear modelo de Tarjetas roja y oportunidad
Practicante planer / operario erosionador
Aplicación de gestion visual / Anton - Aplicar Cuadro de limpieza Practicante Planer/ jefe de planta
Visualizaciones en el area Eviencia subjetiva Practicante Planer
Aplicar Cuadro de estandarizacion Practicante Planer/ jefe de planta
Disciplina Practicante Planer/ jefe de planta
Diseñar de la tarjeta KANBAN Practicante planer
Inexistencia de control de
Aplicación de metodo KanBan Crear la Secuencia de tarjeteo Practicante planer
electrodos y cobre como
Generar el Layout en la aplicación de KANBAN Practicante planer
materia prima materiales
Capacitacion a los operarios Orientacion del manejo del metodo a aplicar Practicante Planer/ jefe de planta
Identificar y describir el defecto Practicante planer / operario erosionador
Aplicar un AMFE a la causa Practicante Planer
Movimiento excesivo del Aplicación de poka yoke de Documentar el proceso de la operación con el defecto Practicante Planer
operario dispositivo para electrodos Identificar y describir el defecto Practicante Planer
Diseño del prototipo del POKA - YOKE Area Ingenieria / Practicante Planer /
Operario Erosionador

Fuente. Propia.

51
Plan de acción Nº1 respecto a la problemática: Carencia de orden y limpieza en el área.

Herramienta Lean “5S”

Las importancias de esta herramienta lean es clave para la mejora en esta área,

ya que las 5S permite una reducción en tiempos en movimientos del operario, es

de importancia tambien por el orden y la limpieza que se tiene en un área de

trabajo, se necesita crear una cultura a los operarios del área, esta herramienta es

como una base para las demás herramientas a implementar, es por eso que

primero se aplicara la herramienta lean 5S.

Objetivo:

Mejorar en el orden y la limpieza en el área de erosión en planta de maestranza

especializada.

Personas involucradas:

Estas herramientas lean necesitara el aporte y compromiso de las siguientes personas:

Personas Involucradas:

- Jefe de Maestranza Especializada

- Practicante Planer de Maestranza Especializada.

- Operario erosionador

- Ayudante en erosión

Propuesta de implementación de herramienta en reunión de jefatura y planta:

Se convocará a una reunión para informar los cambios y tareas que se

realizaran en el área de erosión, de misma forma hacer saber al operario la

importancia de esta herramienta y la conservación de ella.

52
Aplicación de Herramienta Lean 5S.

Se explicará las actividades que son de suma importancia a realizar para aplicar la

herramienta lean 5S.

1. Seiri (Clasificar).

Las herramientas, utillajes, dispositivos y suministros que estan en el área de

erosión deben ser clasificados dependiendo sus características y tambien por el

uso. En el área de maestranza predomina el desorden en los cajones de la mesa en

el área de erosión, se puede observar desorden de electrodos que estan usados,

nuevos o aquellos que ya estan deteriorados, junto a pedazos de lijas, machos,

trapos y demás.

Por ellos es necesario separar lo que se puede utilizar y lo que ya no está apto

para el uso identificándolos con tarjetas roja o de oportunidad, tambien clasificar

los cajones del área de erosión, para los trapos, EPPs, utillajes, electrodos y otros;

con la finalidad para tener un mejor orden y limpieza que puede ser beneficioso

tanto para el área, el trabajo y como al operario.

En esa fase la tarjeta roja será importante para desechar lo que no sirve, o

tambien ver que será reutilizable.

53
Figura 18 Tarjeta roja de 5S

Fuente: Propia

Este es un modelo de tarjeta roja la cual se busca utilizar para los electrodos o

utillajes en el área de maestranza sobre todo en la sub área de erosión, la cual

tendrá información sobre la pieza u objeto, tendrá el nombre del artículo, la fecha

en la cual se utilizó dicha tarjeta y el área donde se encontró, tambien se denotará

que tipo de objeto es según su clasificación, y se añadirá al responsable del

objeto.

54
2. Seiton (Ordenar).

Al cumplir con el anterior paso una vez clasificado se procederá a ordenar

según el uso continuo que se le dan a los utillajes o herramientas. Además, se

incluirán tapers en los cajones que tendrán rótulos. Con códigos y modelos de los

utillajes.

Figura 19 Orden de electrodo por separación


ANTES DESPUES

Fuente: Propia

Es asi como se buscará ordenar los cajones con electrodos desordenados, de

esta forma el operario tendrá una mejor facilidad de encontrar sus electrodos para

el tipo de estampa que tendrá que erosionar, reduciendo movimientos y tiempos

en su área.

55
3. Seiso (Limpiar).

En el área de erosión de la planta de maestranza especializada, se tiene aceites

derramados ya sea en las maquinas, pisos y mesas, el aceite varía, puede ser el

aceite Texvac, engrasadoras o dieléctrico, tambien generando suciedad, desorden,

hasta en algunos casos accidentes.

El área de erosión en un estado limpio genera menos accidentes y un mejor

trabajo por parte del trabajador, es por eso que la limpieza se realizará cada

mañana, una limpieza breve, mientras que los días miércoles de cada semana se

tendrá una limpieza general.

Tabla 8 Actividades de limpieza y responsables.


Dia Horario Actividades Responsable Supervision

Lunes 8:00 - 8:15 Barrer zona de trabajo Victor Hugo Sotelo Mejia
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Victor Hugo Sotelo Mejia
jefe de planta
Limpiar calibradores Victor Hugo Sotelo Mejia

Martes 7:20 - 7:35 Barrer zona de trabajo Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Jesus Enrique Hurtado Aguilar
jefe de planta
Limpiar calibradores Jesus Enrique Hurtado Aguilar

Miercoles 7:20 - 9:00 Barrer area de erosion Victor Hugo Sotelo Mejia
Pasar trapo a las maquinas incluyendo techo de la maquina Victor Hugo Sotelo Mejia
Limpiar utilajes e instrumentos de medicion Victor Hugo Sotelo Mejia
Ordenar cajones del area Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Regar la zona de trabajo con agua Jesus Enrique Hurtado Aguilar Practicante y
Cambiar el aceite y agua de las maquinas Jesus Enrique Hurtado Aguilar jefe de planta

Desechar los utilajes o suministros gastados durante la semana


Victor Hugo Sotelo Mejia
utilizando la tarjeta roja

Botar los trapos succios de los tachos Jesus Enrique Hurtado Aguilar

Jueves 7:20 - 7:35 Barrer zona de trabajo Victor Hugo Sotelo Mejia
Practicante y
Pasar trapo a las maquinas Victor Hugo Sotelo Mejia
jefe de planta
Limpiar calibradores Victor Hugo Sotelo Mejia

7:20 - 7:35 Barrer zona de trabajo Jesus Enrique Hurtado Aguilar


Pasar trapo a las maquinas Jesus Enrique Hurtado Aguilar
Limpiar calibradores Jesus Enrique Hurtado Aguilar Practicante y
Viernes
17:10 - 17:21 Barrer zona de trabajo Victor Hugo Sotelo Mejia jefe de planta
Aceitar la maquina Victor Hugo Sotelo Mejia
Guardar instrumentos de medicion Victor Hugo Sotelo Mejia
Fuente: Propia

56
Figura 20 Personal limpiando el área de erosión

Fuente: Propia

Es esta imagen se puede observar a operario limpiando el área de erosión

cumpliendo el rol de limpieza propuesto.

Figura 21 limpieza del área de reunión en planta

Fuente: Propia

Este es un lugar de punto de reunión que se llevan a cabo los días miércoles, en

ese lugar tratamos puntos tanto de trabajos durante la semana, mejoras, limpiezas y

otros.

57
4. Seiketsu (Estandarizar).

La estandarización se realizará siempre con el procedimiento de aplicación de

5S en el área de erosión que se tendrá que seguir con el check lista y con la

jornada de limpieza que se llevara todos los días, esto servirá para los antiguos,

nuevos y futuros operarios para que en Ememsa esta herramienta se conforme en

una cultura implementada.

Figura 22 Check list de estandarización

Fuente: propia

58
5. Shitsuke (Disciplina).

En este aspecto el operario tendrá la potestad de llamar la atención a quien

venga a desordenar su área, esta área será supervisada por el practicante del área,

cualquier inconveniente será comentado al jefe de área el cual tomara medidas de

llamadas de atención o comunicación con el responsable.

Realización del procedimiento de aplicación de 5S en el área de erosión.

El procedimiento que se detallará a continuación (Anexo 1 – pág. 100) será

estandarizado sobre el orden y limpieza que deberán cumplir los operarios en

planta para tener el área en óptimas condiciones de trabajo.

Personas involucradas:

Para este procedimiento se contará con las siguientes personas:

- Jefe de maestranza

- Practicante de maestranza

- Operario erosinador

Propuesta a la jefatura:

Se pedirá al jefe de área que se pueda tener una reunión entre el jefe del área,

el operario erosinador y el practicante de maestranza especializada, para dar a

conocer lo cual importante es el procedimiento de las 5S en el área de erosión.

Aprobación:

Luego de la reunión se tomará la decisión del jefe de área si está de acuerdo

con la propuesta del procedimiento de 5S en el área de erosión, si está de acuerdo

se podrá ejecutar la actividad.

59
Realización del procedimiento: aplicación de las 5S en el área de erosión

Se elaborará un manual que describirá los pasos detallados para este

procedimiento de 5S que serán estandarizados

Revisión del manual de procedimiento:

El manual propuesto se entregará al jefe de planta el cual será quien lo

observe, de dar el visto bueno se podrá ejecutar en planta, caso contrario si nos da

una observación por mejorar se tendrá en cuenta y se modificara para bien esta

revisión será en una pequeña reunión.

Aprobación del manual de procedimiento aplicación de 5S en el área de erosión:

La aprobación puede ser dada por el jefe de planta el cual se verá cuando firme

la segunda página del manual.

Difusión:

En una pequeña reunión en planta que son todos los miércoles se explicara

Este manual al operario encargado en el área de erosión y a su ayudante, tambien

se les entregará el manual en físico para que puedan saber un poco más sobre ello;

todo esto será con el practicante planer y ayuda del jefe de área. Esta actividad

tendrá como duración 30 minutos.

Plan de acción Nº 2. Respecto a la problemática: Inexistencia de control de

electrodos y cobre como materia prima

Herramienta Lean KanBan

60
Se explicará las actividades que son de suma importancia a realizar para aplicar la

herramienta lean KanBan.

Diseño de la Tarjeta KanBan

La tarjeta KanBan tendrá los siguientes diseños en el área de erosión.

Serán dos tarjetas KanBan las que se tendrán en planta, una será la de producción

y la otra será de retirada de suministro.

Figura 23 Tarjeta KanBan de producción


Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion Se refiere a que tipo de estampa sera destinado
Referencia
Elemento El tipo de electrodo usado en estampa
Unidad
Proceso anterior Numero de electrodo por esta tarjeta
Proceso siguiente
Cantidad KanBan Maquina donde se mecanizo

Cantidad unitaria por el lote A donde esta destinado

Fuente: Propia

Esta tarjeta será usada durante la producción de los electrodos, estos electrodos

que tienen distintos modelos estar en lotes de 6 en 6.

Figura 24 Tarjeta KanBan de retirada de suministro

Se refiere a que tipo de estampa sera destinado


Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada
Referencia El tipo de electrodo usado en estampa
Elemento
Numero de pieza Numero de electrodo que se esta utilizando
Stock maximo
Stock minimo Numero maximo de electrodos en el cajon
Ubicacacion
Fecha consumible Numero minimo de electrodos en el cajon

Lugar donde se ubica el electrodo


Dia en que se utilizara

Fuente: Propia

61
Esta tarjeta será usada durante la retirada de los electrodos en el área de

erosión, la importancia de esta tarjeta será tambien porque no avisara cuantos

electrodos se han usado y tambien cuando volver a producir otro lote, tambien nos

dará información para crear otros indicadores de cuantos electrodos se consumen

por periodos o meses.

Secuencia del Tarjeteo de Kanban de Producción.

Se tendrá cantidad de cobre como materia prima para el torneado de los

electrodos, los electrodos se tornearán por modelos que tendrá lotes de 06 cada

uno. A continuación, se tendrá la forma secuencia de tarjetas en la cual se detalla

el método KanBan.

Tabla 9 Cantidad de electrodos a utilizar por estampa ecuatoriana.

CON EROSION - 1 JGO DE ESTAMPA


VALVULA ECUATORIANA 70010100056
PUNZON A - DESBASTE 1
PUNZON A - ACABADO 1
PUNZON B - DESBASTE 1
PUNZON B - ACABADO 1
ELECTRODO N°1 - DESBASTE 1
ELECTRODO N°1 - ACABADO 1
ELECTRODO N°2 - DESBASTE 1
ELECTRODO N°2 - ACABADO 1
ELECTRODO POSTIZO - ACABADO 1
ELECTRO POSTIZO - DESBASTE 1
TOTAL DE ELECTRODOS UTILIZADOS 10

Fuente: Propia

Tipos y cantidad de electrodos por estampa, en esta ocasión se visualiza para la

estampa ecuatoriana. A continuación, se tomará ejemplo de tarjeteo de

producción y retirada del lote del electrodo denominado PUNZON A –

DESBASTE.

62
Figura 25 Secuencia de tarjeteo de producción de punzón A- desbaste

Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion


Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Unidad 1 Unidad 1
Proceso anterior Torno - produccion Proceso anterior Torno - produccion
Proceso siguiente retirada - suministro Proceso siguiente retirada - suministro
Cantidad KanBan 01 de 06 Cantidad KanBan 02 de 06

Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion


Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Unidad 1 Unidad 1
Proceso anterior Torno - produccion Proceso anterior Torno - produccion
Proceso siguiente retirada - suministro Proceso siguiente retirada - suministro
Cantidad KanBan 03 de 06 Cantidad KanBan 04 de 06

Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion Tarjeta KanBan Electrodos: Produccion


Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Unidad 1 Unidad 1
Proceso anterior Torno - produccion Proceso anterior Torno - produccion
Proceso siguiente retirada - suministro Proceso siguiente retirada - suministro
Cantidad KanBan 05 de 06 Cantidad KanBan 06 de 06

Fuente: Propia

Estas tarjetillas se llevarán con sus electrodos al cajón de electrodos en el área

de erosión, para que luego se cumpla la función de retirada de tarjetas KanBan,

será la retirada de suministro. La cual se mostrará a continuación.

Figura 26 Secuencia de tarjeteo de retirada de punzón A - Desbaste


Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada
Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Numero de pieza 1 Numero de pieza 2
Stock maximo 6 Stock maximo 6
Stock minimo 2 Stock minimo 2
Ubicacacion cajon de electrodos Ubicacacion cajon de electrodos
Fecha consumible Fecha consumible

Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada


Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Numero de pieza 3 Numero de pieza 4
Stock maximo 6 Stock maximo 6
Stock minimo 2 Stock minimo 2
Ubicacacion cajon de electrodos Ubicacacion cajon de electrodos
Fecha consumible Fecha consumible

63
Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada Tarjeta KanBan Electrodos: Retirada
Referencia Estampa de forja Ecuatoriana Referencia Estampa de forja Ecuatoriana
Elemento PUNZON A - DESBASTE Elemento PUNZON A - DESBASTE
Numero de pieza 5 Numero de pieza 6
Stock maximo 6 Stock maximo 6
Stock minimo 2 Stock minimo 2
Ubicacacion cajon de electrodos Ubicacacion cajon de electrodos
Fecha consumible Fecha consumible

Fuente: Propia

Estas tarjetillas estarán con los lotes de electrodos en los cajones del área de

erosión, se tomará una gran importancia cuando se saque la tarjeta con el

electrodo numero 04 el cual nos indicara que tenemos que mandar a producir un

lote más del mismo modelo, ya que en el cajón quedaran 02 electrodos los cuales

servirán como colchón de seguridad mientras se manda a fabricar el otro lote.

Para la fabricación de estos electrodos se utilizará medidas indicadas y

precisas para cumplir con los lotes de electrodos, a continuación, se mostrará una

ilustración la cual detalla las longitudes de cobre que se utilizará para los

electrodos.

Figura 27 Medidas de cobre para la fabricación de electrodos para estampa ecuatoriana


ELECTRODOS ECUATORIANA
TIPO MEDIDA LONGITUDLONG. TOTAL MATERIA PRIMA CODIGO
ELECTRODO P/ B DESB. 350
1" 700 COBRE RED TREFILADO Ø25.40 MM (1") M1400401001
ELECTRODO P/ B ACAB. 350
ELECTRODO P/A DESB. 350
3/4" 700 COBRE RED. TREF. 3/4" (19.05 MM) 21230001905
ELECTRODO P/A ACAB. 350
ELECTRODO N°2 DESB. 200 COBRE RED TREFILADO Ø38.10 MM (1.1/2") x
1.1/2" 400 M1400401012
ELECTRODO N°2 ACAB. 200 2000mm
ELECTRODO N°1 DESB. 429
1.1/4" 862 COBRE RED TREFILADO Ø31.75 MM (1.1/4") M1400401025
ELECTRODO N°1 ACAB. 433

Fuente: Propia

En este cuadro se detalla las medidas solo de los electrodos torneado ya que

los electrodos que necesitan ser fresados se utilizaran de los electrodos gastados

en planta ya que siempre se tiene como stock de materia prima. Lo importante es

64
tener la materia prima para los electrodos torneado.

A Continuación, se mostrará la prueba piloto de fabricación de stock de electrodos y

el tarjeteo KanBan.

Figura 28 Stock de electrodos fabricados en el área de erosión

Fuente: Propia

Este mecanizado tiene la reducción de tiempos, ya que antes por cada estampa

recien se mandaba a fabricar una unidad de cada modelo de electrodo y cada

unidad tenía una distinta puesta a punto tanto en maquina como parámetros de

medidas de planos, a cambio ahora como se hacen de 06 en 06, nos ahorramos en

tiempos de puesta a punto, tambien en tiempo de operario, ya no serían 06 puestas

a punto sino solo una puesta a punto por lote.

Para poder visualizar el tiempo de puesta a punto de un modelo de electrodo se

generó la orden de producción con dos procesos, uno que dice puesta a punto y el

otro que es ya torneado de la pieza. A continuación, se detallará con imagen los

resultados de marcación según el operario. (ANEXO 2 pág. 109)

65
Figura 29 Marcación real de electrodo (tiempos de producción)

Fuente: Registros de producción de Ememsa

En esta imagen se detalla las 06 unidades que se mandan a fabricar, el modelo

de electrodo a fabricar, tambien se detalla que el operario con nombre Oscar

Gilberto Fajardo Tasayco trabajo en su máquina TCNC 2 donde se detalla que su

puesta a punto fue de 0.85 horas el cual seria 70 minutos por el lote, dando a

indicar que fabricando por lotes se ahorran 5 puestas a punto por modelo que

llevarían 350 minutos más.

66
Figura 30 Tarjetas KanBan de retirada y producción en planta

Fuente: Propia

En estas imágenes se puede observar que las tarjetas KanBan de producción y

retirada ya circulan por el área de erosión.

67
Layout en la aplicación KanBan.

En el siguiente plano el cual es perteneciente al área de maestranza especializada se detallará la secuencia de movimiento de las tarjetas

KanBan tanto de producción como de retirada.

Figura 31 Layout en la aplicación de KanBan de producción y retirada

3
2
3 2

1
1

Fuente: Empresa Ememsa.

Como se puede observar la tarjeta amarrilla comienza en el área de tornos CNC es donde se tornearán los electrodos, tambien se harán

en la fresadora CNC, ambas tarjetas van a parar en la mesa de control de calidad, y luego de estar en la mesa se van al cajón de

electrodos en el área de erosión, donde ahora se utilizará la tarjeta celeste que es la de retirada, usando tambien

68
cada electrodo al momento de erosionar las estampas. La línea morada es por el

traslado de KanBan por parte de Fresadora CNC, Las líneas rojas Es el KanBan

por parte de Torno CNC.

El procedimiento del buen uso de estas tarjetas será explicado en una pequeña

reunión en planta un día miércoles donde es cuando se tiene cada semana una

pequeña reunión para tomar algunos puntos tanto en planta como planeamiento.

Plan de acción Nº 3. Respecto a la problemática. Movimiento excesivo del operario.

Herramienta Lean Poka Yoke

En el área de erosión no se cuenta con reloj comparador, el reloj comparador

de Maestranza se encuentra en el área de Torno CNC, entonces esto perjudica al

operario en erosión ya que cada vez que el necesita alinear sus electrodos tiene

que recorrer una larga distancia hasta el área de torno, y no solo eso , sino que

tambien a veces el tornero utiliza la herramienta y el operario erosionador tiene

que esperar, dando como resultado que la maquina este parada y se pierda

productividad y horas hombre máquina.

Esta herramienta de reloj comparador permite medir la profundidad de las

cavidades erosionadas en las estampas, a veces se tienen algunos errores de medir

la profundidad por eso tambien se creará el dispositivo para tener ya una medida

indicada sin tener que necesitar del reloj comparador.

ahora con la creación de dispositivo o prototipo que reduce errores, pero en este

caso se busca aplicar un Poka Yoke que reduce errores, pero tambien da un mejor

uso a los electrodos.

69
Normalmente los electrodos pueden ser usados solo una sola cara porque en la

otra se hace un perforado roscado para que se amarre al husillo de la maquina

erosionadora, este dispositivo nos ahorrara tiempo en que se mecanicen más

electrodos, nos ahorra tiempo en alineación de electrodo, ya no se necesitara el

reloj comparador, y se utilizara doble ves cada electrodo dando a entender que

ahorraremos en materia prima.

Con ayuda del operario Victor Hugo Sotelo Mejía que es el encargado del área

de erosión, se pudo crear un dispositivo o prototipo que permite el doble uso de

electrodos y tambien permite que no se utilice el reloj comparador al erosionar.

Se tendrá que elaborar un AMFE (Análisis modal de Falla y Errores) para este

tipo de herramienta.

Dicho AMFE se observará en la siguiente página.

70
Tabla 10 Análisis Modal de Fallas y efecto (AMFE)

Moda
Causa potencial Verificacion de la Acciones
Fase potencial de Efecto Falla S O D NRP S O D NPR
de la falla deteccion de la falla recomendadas
la falla 2
Se carece de
Se tienen tiempos muertos Se observa el recorrido del
8 instrumento de -
por movimiento operario de torno a erosion
medicion 5 10 400
Busqueda de
El proceso de erosionado Se observa el recorrido del
5 instrumento de -
Erosion en Movimiento es mas durarero operario de torno a erosion
medicion 7 8 280
maestranza excesivo del
Fabricacion de
especializada operario
prototipo Poka
Se demora en el uso de Se carece de Se observa el recorrido de
Yoke para utilizar Alto
electrodo y no se usa del 10 instrumento de 10 operario y que solo usa la 12 1200 7 6 12 504
mejor el electrodo Riesgo
todo medicion mitad de cada electrodo
y no usar ya el
reloj comparador

Fuente: Propia

Como se puede observar es un riesgo alto no tener la herramienta de medición necesaria en el área, ya que esto ocasiona el movimiento

excesivo del operario, por ello se mecanizará un prototipo el cual nos ayudará en dos cosas: en el buen uso de electrodos y la

sustitución para la herramienta de medición el cual tambien reducirá errores y tiempos.

71
El dispositivo de mostrará a continuación.

Figura 32 Poka Yoke dispositivo para el mejor uso de electrodos.

Fuente: Propia

Como se puede observar, el dispositivo es preciso para los electrodos el cual

tiene un diseño de un pequeño cachito el cual se puede sujetar al husillo de la

erosionadora, evitando que se perfore una cara del electrodo y asi poder usar

ambas partes.

La secuencia de uso del electrodo para su aprovechamiento al 100% se ara dela

siguiente manera

Figura 33 Uso de electrodo en ambas caras

Fuente: Propia

En las imágenes se puede observar que cuando se quema la primera cara del

72
electrodo por el uso eléctrico se puede voltear la cara que no ha trabajado para

poder seguir aprovechando el electrodo. Su mecanizado se verá en el (ANEXO 3–

pag.111)

Identificación del mecanismo a prueba de error.

A continuación, se creará un cuadro con los posibles defectos y se comparará con un

cuadro de función del PokaYoke

Figura 34 cuadro de comparación para PokaYoke

Defectos del proceso de erosionado Funcion del POKA YOKE

Se pierde tiempo en que el operario El prototipo tendra la cavidad precisa para que
pida al area de torno el reloj entre el electrodo y al momento de erosionar
comparador no se necesitara ya el reloj comparador

cuando se usa el reloj comparador hay Con el prototipo no se tienen las posibilidades
posibilidades de que se mida mal la de fallar en las profundidades ya que la
profundidad medida del prototipo es exacta

El prototipo permite utilizar ambas caras del


Cuando se erosiona se usa solo una
electrodo usandolo en un 100% ya que la
parte del electrodo por que se perfora
sujecion que hace el prototipo es por los
una cara para amarrar en el husillo
extremos del electrodo.

Fuente: Propia

Ahora se mostrará una ilustración del uso del dispositivo en máquina.

73
Figura 35 Uso de dispositivo Poka Yoke en maquina erosionadora

Fuente: Propia

Esta fue una prueba piloto del proceso de erosionado con el nuevo dispositivo Poka

Yoke (ANEXO 4 – pág. 112)

Luego de la prueba piloto obtenemos nuevos indicadores:

Indicadores con situación mejorada.

CANTIDAD PROCESOS
43 Estampas REFRENTADO EROSION AJUSTE NITRURADO TIEMPO TOTAL
Total de horas en valor agregado por 43 estampas. 46.44 258 60.2 171.53 536.17
Horas en valor agregado por unidad de estampa. 1.08 6 1.4 3.99 12.47
0
Total dias en 43 estampas. 55.9 43 55.9 129 283.8
Dias por unidad de estampa. 1.3 1 1.3 3 6.6
Horas al dia jornada laboral. 9.36 9.36 9.36 9.36 37.44
Horas del total de dias (43 estampas) 523.224 402.48 523.224 1207.44 2656.368
Horas por dia por unidad. 12.168 9.36 12.168 28.08 61.776

INEFICIENCIA DE 6 *100% 41%


= =
EROSIONADO 12.47

PROCESO # de proceso de total de estampa


*100%
DETENCION DE = # de parada de proceso de total de estampas
EROSINADO

PROCESO NO 43
INTERRUMPIDO = *100% = 90%
48
EN EROSIONADO

74
Proceso no interrumpido en erosionado paso de 27% a 90%
Ineficiencia de erosionado paso de 62% a 41%
4.2.Consideraciones Técnicas, Operativas y ambientales para la implementación de la mejora.

Son los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar el proyecto, se tomara

en cuenta las siguientes actividades.

1. Técnicos: se deben tener en cuenta

- Normas ambientales (mantener limpio el ambiente de trabajo y hacer

desechos seleccionados)

- Procedimiento de trabajo (seguir las ordenes de producción según sus

procesos)

- Normas de calidad (como operario estan obligados a siempre tener

calibradas cada pieza que fabrican)

- Normas de seguridad (cada trabajo en planta siempre se ejecutará

utilizando los EPPs necesarios)

2. Operativos

- Procedimiento de trabajo

- Seguimiento a la implementación.

4.3.Recursos Técnicos para Implementar la mejora propuesta.


Para el proyecto de mejora se necesitará los siguientes recursos que se detallaran por

los planes de acción.

Recursos a utilizar los planes de acción – 5S, KanBan y Poka Yoke

- Para las herramientas Lean se necesitará los siguientes equipos e útiles B.

75
Tabla 11 Equipos a utilizar en las herramientas lean.

Equipos a Utilizar
Descripcion Cantidad Unidad
Impresora 1 Und
Enmicadora 1 Und
Computadora 1 Und
Celular 1 Und
Usb 1 Und
Maquina Erosion 1 Und
Torno CNC 1 Und
Fresadora CNC 1 Und
Total 8 Und

Fuente: Propia

Para la propuesta se necesitará este listado de equipos, nos servirán para el

desarrollo de documentos, para la ejecución de rótulos, para tomar fotos, y buscar

información, tambien las maquinas que nos servirán para el mecanizado del

dispositivo del Poka Yoke.

Tabla 12 Recursos a utilizar en las herramientas lean.

Recursos a utilizar en las herramientas Lean


Descripcion Cantidad Unidad
Hojas bond 100 Und
Plumones 3 Und
Pizarra 2 Und
Rotulos 10 und
Micas 6 Und
Tapers 8 Und
Escoba 2 Und
Limpiatipo 1 Und
lapiceros 6 Und
Tijera 1 Und
cobre 10 Kg
Prisionero M8 2 Und
Acero A-36 0.3 Kg

Fuente: Propio

Para la implementación tambien es necesario los útiles de oficina, tambien los

76
enseres y la materia prima para generar el stock de KanBan y el prototipo de Poka

Yoke

Tabla 13 Documentos a utilizar.

Documentos a utilizar
Descripcion Cantidad Unidad
Check List de estandarizacion 2 Und
Cronograma de limpieza en erosion 1 Und
Manual de 5s 2 Und
Afiches para capacitacion 2 Und
Tarjetillas para KanBan 320 Und
Plano para Layout 1 Und
Planos de electrodos 30 Und

Fuente: Propio

Para la documentación se creará y luego se podrá distribuir a los operarios del

área de erosión. El cronograma se pondrá en planta y el Check List será llenado

por los operarios cada miércoles.

Tabla 14 Personas para las herramientas lean.

Personas para las herramientas


Cargo Cantidad
Operarios 4
Practicante 1
Jefe de planta 1
Inspector de calidad 1
Total 7

Fuente: Propio

Se necesitará el personal calificado para el mecanizado de los electrodos,

tambien para el diseño y fabricación del dispositivo Poka Yoke, la inspección y

supervisión de control de calidad y jefe de planta y el apoyo de supervisión que

será el practicante.

77
4.4.Diagrama analítico de procesos mejorado.

Figura 36 DAP mejorado


DAP

OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO
DIAGRAMA N° 1 HOJA: N° 1 RESUMEN
OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA
estampa de forja para valvulas
OPERACIÓN X
PROCESO: rectificado de estampa TRANSPORTE X
METODO: ESPERA X
LUGAR: Maestranza especializada INSPECCIÓN X
FICHA N°: ALMACENAMIENTO X
OPERARIO: DISTANCIA 167 MTS
TIEMPO EN HORAS DIAS 76.44 HORAS
COMPUESTO POR: FECHA: TIEMPO VALOR AGREGADO 46.88 7HORAS
Velaochaga Fonseca Renzo
20/05/2019 MANO DE OBRA
APROBADO POR FECHA: MATERIAL WMD
Meza Zarate Irvin
20/05/2019 TOTAL
SIMBOLOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO OBSERVACIONES

refrentado de 2.0 a 4.0 mm de espesor


V.A =
1.08 T.P=
. Se trabaja en el Torno CNC

traslado de estampa al area de electroerosion


por penetracion
1

1 20 MTS
2.3 DIAS

. Segun Layout

erosionado de cavidades con electrodos


V.A= 6
T.P= 1 . Se erosiona usando electrodos de cobre

traslado a la mesa de calidad


1 DIAS

. Según layout- verificacion de profundidad

verificacion de pieza por parte de calidad


1 4 MTS
SEGÚN
. de las cavidades

Revision de producto conforme

traslado de estampa al area de banco


1 CARGA

. Según layout

.
1 7 MTS
V.A =
ajuste final a estampa de forja 1.40 T.P Se quita los filos vivos a la pieza

traslado de estampa a mesa de calidad


1

1 MTS
= 1.3
. Según layout

se traslado a almacen para el servicio de


nitrurado por plasma
1

1
45 MTS . Almacen alista la pieza para el envio al
tratamiento termico

servicio de nitrurado
Servicio
3 DIAS =
38.4 . Sertvicio de nitrurapo por plasma max

.
1 tercero dureza
HORAS
Almacen regresa la estampa a calidad para
la estampa vuelve a calidad

inspeccion de dureza y tratamiento termico


1 45 MTS
SEGÚN
. la revision de dureza

Se inspecciona la dureza obtenida

traslado a almacen producto terminado


1 CARGA

. Según layout

almacenamiento producto terminado


1

1
45 MTS

. Se interna para que el usuario recoja la pieza

TOTAL 1 und 167 0 4 6 0 3 1 14

Fuente: Propia

78
Figura 37 Comparación entre DAP actual y DAP mejorado

Grafica del DAP actual y DAP mejorado


250

200
54.47

150

100 182.2
46.887
50

0
76.44
1
TIEMPO EN HORAS DIAS TIEMPO VALOR AGREGADO 2

1 2
TIEMPO VALOR AGREGADO 54.47 46.887
TIEMPO EN HORAS DIAS 182.2 76.44

Fuente: Propia

Se puede apreciar en la figura que las columnas azules representan el tiempo

en horas días, en el DAP actual ese tiempo es de 182.20 horas mientras que en el

futuro es de 76.44 horas, ahora las columnas naranjas representan el tiempo de

valor agregado. En el proceso actual es de 54.47 horas, mientras que en el proceso

mejorado es de 46.89 horas.

Como se puede observar en el nuevo DAP se redujeron 3 procesos, tambien

disminuyo el lead time de entrega del producto y lo más importa se redujo el

tiempo de erosionado y tambien la espera ya que como se cuenta con un stock de

electrodos se pudo reducir el proceso y los tiempos. Cabe destacar que ahora

tambien se sacó el proceso de rectificado de caras porque ahora el proceso será

79
solo refrentado y de frente se ira al erosionado. Evitando el uso de otra máquina y

otro operario.

Cronograma de ejecución de la mejora

A continuación, se podrá observar dos cronogramas, uno ya ejecutado que es

el de la prueba piloto y la propuesta del plan de acción que será a partir del mes

de julio.

Tabla 15 Actividades de la prueba piloto.

Actividad Fecha de inicio Duracion Fecha de terminacion


Prueba Piloto 9/05/2019 0 9/05/2019
Operarios limpian el area de erosion 9/05/2019 1 10/05/2019
Se tornea stock de electrodos para estampa 11/05/2019 5 16/05/2019
Se fresa stock de electrodos para estampa 11/05/2019 9 20/05/2019
Se recortan tarjetillas kanban para planta 11/05/2019 1 12/05/2019
Se mecaniza el prototipo de poka yoke para uso de electrodos 16/05/2019 1 17/05/2019
Se erosiona una estampa usando electrodos de stock y
22/05/2019 2 24/05/2019
dispositivo poka yoke

Fuente: Propia

80
En la siguiente hora se podrá observar el grafico de Gantt de las actividades de la prueba piloto.

Figura 38 Diagrama de Gantt de la prueba piloto

Fuente: Propia

Este es el cronograma de la prueba piloto que es antes de julio. A continuación, se presentará el cronograma de actividades del plan de acción.

81
Tabla 16 Cronograma de actividades de plan de acción.

Actividad Fecha de inicio Duracion Fecha de terminacion


Actividades para Herramienta 5S 14/07/2019 0 14/07/2019
Presentar propuesta con el cuadro de plan de accion a realizar
y presentar modelo de tarjeta roja 15/07/2019 1 16/07/2019

Aprovacion de la propuesta por el jefe de area 16/07/2019 1 17/07/2019


Clasificacion de utilajes y suministros en el area de erosion 17/07/2019 1 18/07/2019
Ordenar según uso 18/07/2019 1 19/07/2019
Limpiar el area de erosion 22/07/2019 1 23/07/2019
Estandarizar con el uso de check list 23/07/2019 2 25/07/2019
Mantener disciplina en erosion 25/07/2019 1 26/07/2019
Propuesta a jefatura sobre el manual de aplicación de la 5s 29/07/2019 1 30/07/2019
Aprovacion de manual por parte del jefe 31/07/2019 1 1/08/2019
Presentacion de manual y capcitacion en planta 1/08/2019 1 2/08/2019
Actividades para Herramienta Kan Ban 15/07/2019 0 15/07/2019
Generar model de tarjeta poka yoke de retirada y produccion 15/07/2019 1 16/07/2019
Presentar a jefatura el modelo de Tarjetas KanBan 16/07/2019 1 17/07/2019
Aprovacion de tarjetillas Kanban 17/07/2019 1 18/07/2019
Cotizar medidas de cobre para los electrodos 18/07/2019 3 22/07/2019
Mandar a Tornear stock de electrodos de 3 estampas 22/07/2019 4 25/07/2019
Mandar a fresar Stock de electrodos de 3 estampas 22/07/2019 5 26/07/2019
Crear las 320 tarjetillas Kanban de retirada y produccion 18/07/2019 2 19/07/2019
Distrubuir tarjetas por planta 26/07/2019 2 29/07/2019
Explicar a operarios el uso de estas tarjetillas 26/07/2019 2 29/07/2019
Actividades para herramienta Poka Yoke 15/07/2019 0 15/07/2019
Habilitar material a operario para erosionado de dispositivo 16/07/2019 1 17/07/2019
Proponer dispositivo de doble uso al jefe de planta 17/07/2019 1 18/07/2019
Aprovacion de idea por parte de jefe 18/07/2019 1 19/07/2019
Mecanizado de Dispositivo poka yoke 19/07/2019 2 22/07/2019
Uso del dispositivo de poka en estampa usando electrodos 27/07/2019 1 28/07/2019

Fuente: Propia

Estas actividades serán a partir de julio. A continuación, se mostrará el

diagrama de Gantt del plan de acción.

82
Figura 39 Diagrama de Gantt del plan de acción

Fuente: Propia

83
Como se puede observar en el diagrama de Gantt se detalla las fechas de las

actividades del plan de acción.

4.5.Aspectos limitantes para la implementación de la mejora.

- La carencia de información en costos de utillajes.

- La carga de trabajo que se tiene en maestranza especializada.

- No se tenía información tan precisa sobre la marcación de trabajo de cada

trabajador.

84
Capitulo V. Costos de la implementación de mejora
5. Costos de la implementación de la mejora

5.1.Costos de la ejecución de la mejora

5.1.1. Costo de materiales.


A continuación, se detallará el costo de materiales según tablas.

Tabla 17 Costo de materiales para la aplicación de herramienta.

Materiales Cantidad P/U Sub-Total Actividad


Hojas bond 100 S/0.05 S/5.00 Para documentos
Plumones 3 S/1.00 S/3.00 Para escribir en las pizarras
Pizarra 2 S/40.00 S/80.00 Para explicar procesos
Rotulos 10 S/0.50 S/5.00 Para visualizacion en el area
Micas 6 S/1.50 S/9.00 Para micar los rotulos
Tapers 8 S/2.50 S/20.00 Para guardar los electrodos
Escoba 2 S/4.00 S/8.00 Para la limpieza del area
Limpiatipo 1 S/2.00 S/2.00 Para pegar los rotulos en el area
lapiceros 6 S/1.00 S/6.00 Para escribir en las pizarras
Tijera 1 S/1.50 S/1.50 Para cortar tarjetas de rotulos y Kanban
cobre 8 S/528.79 S/4,230.30 Para crear electrodos
Prisionero M8 2 S/0.35 S/0.70 Para sujetar y amarrar dispositivo poka yoke
Acero A-36 0.3 S/0.70 S/0.21 Para mecanizar el Poka Yoke
Total S/4,370.71

Fuente: Propio

El costo se cuenta tambien lo que es el material de cobre para la fabricación de

stock en el método KanBan, cabe señalar que el cobre siempre se usará de todas

formas en maestranza, solo que ahora se podrá dar un mejor uso y también se

reducirá el tiempo en la fabricación de estos. Costo de cobre en cotización

(ANEXO 5 pag.112)

85
5.1.2. Costo de Personal
Tabla 18 Costo de personal.

Funcion Qh Qh/Min C/h C/Min Subtotal


Operario tornero 72.24 4334.4 11.7521368 0.19586895 S/ 848.97
Operario Fresador 54 3240 11.7521368 0.19586895 S/ 634.62
Operario erosionador 117.6 7056 11.7521368 0.19586895 S/ 1,382.05
Ayudante Erosionador 102.8 6168 11.7521368 0.19586895 S/ 1,208.12
Jefe de Planta 54.8 3288 14.957265 0.24928775 S/ 819.66
Total S/ 4,893.42

Fuente: Propio

En los costos de personal se toma en cuenta el sueldo por cada uno de los

participantes teniendo en cuenta las horas que se necesitaran para fabricar el stock

de electrodos ya sean fresados o torneados, tambien en planeamiento y limpieza

de las 5S como tambien la fabricación del prototipo Poka Yoke.

5.1.3. Otros costos asociados.


Tabla 19 Otros costos asociados.

Actividad Cantidad P/U Subtotal Actividad


Maquina de hilo 4 S/ 77.75 S/ 311.01 Corte de Poka Yoke
Erosionado de Poka Yoke
Maquina de erosion 12 S/ 59.83 S/ 717.97
y estampa de prueba

Torneado de electrodo y
Maquina torno CNC 72.24 S/ 71.79 S/ 5,186.15
refrentado de estampa
Banco y ajuste 1 S/ 23.92 S/ 23.92 Ajuste de estampa
Fresadora CNC 54 S/ 59.83 S/ 3,230.87 Mecanizado de electrodos
Total S/ 9,469.92

Fuente: Propia

El costo que se puede observar en la Tabla Nº17 es relativo al uso de las

máquinas para poder fabricar el Prototipo Poka Yoke y el stock de electrodos para

el método KanBan, se describe las horas utilizadas por cada máquina y tambien el

86
costo en dólares que se detallara en los (ANEXOS 6- pag.113). Como fuente de la

Empresa Metal Mecánica S.A.

5.1.4. Costo del estudio de la mejora.


Tabla 20 Costo del estudio de la mejora.

Actividad Recurso U/M Cantidad P/U Subtotal


Hojas Paquete 1 S/ 6.00 S/ 6.00
Folder Manila Und 3 S/ 1.50 S/ 4.50
USB Und 1 S/ 12.00 S/ 12.00
Desarrollo
Anillado Und 3 S/ 9.00 S/ 27.00
PIM
Faster Und 3 S/ 0.60 S/ 1.80
Tinta Cartucho 1 S/ 8.00 S/ 8.00
Disco Und 1 S/ 2.00 S/ 2.00
Total S/ 61.30

Fuente: Propia

Para el estudio de la mejora se necesitará los siguientes útiles de oficina para poder

realizar el proyecto en físico.

5.2. Costo Mensual de la situación actual.

El año pasado se rectificaron 43 estampas en el año, pero quedaron 24 estampas

sin rectificarse porque no se tenían electrodos.

Entonces si las estampas por año quedarían asi:

Tabla 21 Estampa en el año y mes.

Estampas
AÑO MES
Rectificadas No rectificadas Rectificadas No rectificadas
43 24 3.6 2

Fuente: Propia

Teniendo en cuenta que es costo de los electrodos son por año, se tienen los

siguientes datos:

Se puede observar cuantas horas en máquina y mano de obra consume la fabricación

87
de electrodos en el año y mes. Estos datos se sacan con la marcación que pudo ser

registrada en planta por parte de los operarios, un ejemplo claro se puede ver en la

Figura Nº29 paginas arriba.

Tabla 22 Horas máquina y mano de obra para fabricación de electrodos (Actual)

Maquina Mano de obra


Proceso Horas Horas
Año Mes Año Mes
Torneado de Puesta a punto 214.2 17.85 214.2 17.85
electrodo Torneado 72.24 6.02 72.24 6.02
Fresado de Puesta a punto 54 4.5 54 4.5
electrodo Fresado 108 9 108 9

Fuente: Propia

Tambien es necesario saber cuánto cuesta la hora máquina y la hora de operario

para el tiempo de mecanizado asi podremos saber el costo real del mecanizado de

electrodos.

Se podrá observa en la siguiente tabla

Tabla 23 Costo de máquina y mano de obra.

Costo de maquina y operario Mes Hora


Torno CNC - 70.93
Fresadora CNC - 59.12
Tornero 2200 11.75
Fresador 2200 11.75
Fuente: Propia

Con estos datos ya obtenidos podemos sacar el costo en soles solo en la fabricación

de electrodos actual. Se podrá observar en la siguiente tabla.

88
Tabla 24 Costo en fabricación de electrodos por mes.

Costo total en fabricacion de electrodos por mes.


Maquina Mano de obra
Torneado de Puesta a punto S/1,266.10 S/209.78
electrodo Torneado S/427.00 S/70.75
Fresado de Puesta a punto S/266.04 S/52.88
electrodo Fresado S/532.08 S/105.77
Subtotal S/2,491.22 S/439.18
Total S/2,930.40
Fuente: Propio

Se puede observar que tanto las puestas a punto como el propio mecanizado

tienen costos

El costo total de mano de obra y costo de maquina son de 2,930.40 soles al mes

actualmente.

Entonces a estos costos se le añadirá el costo de materia prima de cobre que sirve

para la fabricación de los electrodos.

Tabla 25 Costo total de electrodo al mes (actual)

Año Mes
Cobre (Materia
S/8,460.60 S/705.05
prima)
Mecanizado
S/29,894.63 S/2,491.22
(Maquina)
Mecanizado
S/5,270.13 S/439.18
(Mano de Obra)
Total S/3,635.45
Fuente: Propio

Ahora se anotará los costos actuales para el rectificado en la estampa de forja.

Para este punto se debe tener en cuenta dos costos.

El de tiempo en máquina que es costo por hora de la máquina y el costo por la mano

de obra de los operarios.

89
Estos costos mencionados se detallarán en las siguientes tablas.

Tabla 26 Costo por proceso en máquinas (actual)

Tiempo en Costo X Costo Total Costo Total X Costo mensual de


Proceso
maquina Hora X Estampa 43 Estampas estampas en el mes

Refrentado 1.47 S/70.94 S/104.28 S/4,484.12 S/373.68


Rectificado 0.72 S/35.45 S/25.52 S/1,097.53 S/91.46
Erosionado 12.48 S/59.12 S/737.82 S/31,726.16 S/2,643.85
Ajuste 1.4 S/23.64 S/33.10 S/1,423.13 S/118.59
Nitrurado 38.4 - S/127.60 S/5,486.80 S/457.23
Total S/1,028.32 S/44,217.73 S/3,684.81
Fuente: Propia

Como se puede observar se tomará en cuenta los procesos de rectificado y el

tiempo por hora en soles, todo esto nos detallará el costo solo en tiempo de máquina

y será representado de las estampas mecanizadas ósea 43 y será contado todo en 12

meses.

Ahora se detallará el costo por la mano de obra.

Tabla 27 Costo por proceso en mano de obra (actual)


Tiempo Costo X Costo Total Costo Total X Costo mensual de
Operario
Mano de Hora X Estampa 43 Estampas estampas en el mes
Tornero 1.47 S/11.75 S/17.27 S/742.72 S/61.89
Rectificador 0.72 S/11.75 S/8.46 S/363.78 S/30.32
Erosionador 12.48 S/11.75 S/146.64 S/6,305.52 S/525.46
Ajustador 1.4 S/11.75 S/16.45 S/707.35 S/58.95
Total S/188.82 S/8,119.37 S/676.61
Fuente: Propia

Con estos números en tabla podemos decir que el costo total del procedimiento de

rectificado actualmente por mes es del siguiente valor.

S/ 3,635.45
S/ 3,684.81 +
S/ 676.61
S/ 7,996.87

5.3. Costo mensual de la situación mejorada.

Teniendo en cuenta que es costo de los electrodos que se mencionan en el costo

90
del KanBan, no se volverá a mencionar en este costo futuro ya que la prueba piloto

el torneado para los tres modelos de estampa es duradero para un año, pero de todas

maneras se resaltara los costos nuevamente pero no se contara.

Tabla 28 Tiempo en fabricación de electrodos para el año.

Mecanizado por Mecanizado por 06 Mecanizado por


Puesta a Mecanizado por
Proceso stock de electrodo stock por modelo de stock de 03
punto electrodo
(06 unidades) estampa estampas
Torneado 0.85 0.57 3.44 24.08 72.24
Fresado 1 1 6 18 54
Total horas 126.24
Fuente: Propia

Esta tabla representa solo el tiempo que se empleó para la fabricación del KanBan.

Tabla 29 Costo de mecanizado en máquina de electrodos para el año.

Actividad Cantidad P/U Subtotal Actividad

Torneado de electrodo y
Maquina torno CNC 72.24 S/ 71.79 S/ 5,186.15
refrentado de estampa

Fresadora CNC 54 S/ 59.83 S/ 3,230.87 Mecanizado de electrodos


Total S/ 8,417.02
Fuente: Propia

En esta tabla solo se muestra el costo de la máquina, el costo que se llevó el método KanBan para el
año.

Tabla 30 Costo por mano de obra en mecanizado de electrodos para todo el año.

Funcion Qh Qh/Min C/h C/Min Subtotal


Operario tornero 72.24 4334.4 11.7521368 0.19586895 S/ 848.97
Operario Fresador 54 3240 11.7521368 0.19586895 S/ 634.62
Total S/ 1,483.59
Fuente: Propia

En esta tabla solo se muestra el costo en mano de obra. Pues este costo se hace en el

mecanizado de KanBan y no se vuelve a fabricar electrodos en un año, asi que no tomaremos

91
el costo futuro en fabricación de electrodos, solo tomaremos en cuenta el proceso de

rectificado de estampa futuro.

Ahora se anotará los costos futuros para el rectificado en la estampa de forja.

Para este punto se debe tener en cuenta dos costos.

El de tiempo en máquina que es costo por hora de la máquina y el costo por la mano

de obra de los operarios.

Estos costos mencionados se detallarán en las siguientes tablas.

Tabla 31 Costo por proceso en maquina (futuro)


Tiempo en Costo X Costo Total Costo Total X Costo mensual de
Proceso
maquina Hora X Estampa 43 Estampas estampa al mes
Refrentado 1.08 S/70.94 S/76.62 S/3,294.45 S/274.54
Erosionado 6 S/59.12 S/354.72 S/15,252.96 S/1,271.08
Ajuste 1.4 S/23.64 S/33.10 S/1,423.13 S/118.59
Nitrurado 38.4 - S/127.60 S/5,486.80 S/457.23
Total S/592.03 S/25,457.34 S/2,121.45
Fuente: Propia

Como se puede observar se tomará en cuenta los procesos de rectificado y el

tiempo por hora en soles, todo esto nos detallará el costo solo en tiempo de máquina

y será representado de las estampas mecanizadas ósea 43 y será contado todo en 12

meses.

Ahora se detallará el costo por la mano de obra.

Tabla 32 Costo por proceso en mano de obra (futuro)


Tiempo Mano Costo X Costo Total Costo Total X Costo mensual de
Operario
de obra Hora X Estampa 43 Estampas estampa al mes
Tornero 1.08 S/11.75 S/12.69 S/545.67 S/45.47
Erosionador 6 S/11.75 S/70.50 S/3,031.50 S/252.63
Ajustador 1.4 S/11.75 S/16.45 S/707.35 S/58.95
Total S/99.64 S/4,284.52 S/357.04
Fuente: Propia

92
Con estos números en tabla podemos decir que el costo total del procedimiento de

rectificado actualmente por mes es del siguiente valor.


S/ 2,121.45
S/ 357.04
S/ 2,478.49

93
Capítulo VI. Evaluación técnica y económica de la mejora.
6. Evaluación técnica y económica de la mejora.

6.1.Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora.

Se espera que se pueda reducir el gasto económico que ocasiona las causas

halladas en el Ishikawa

Entonces mostraremos la diferencia entre el costo situación actual y costo situación

mejorada.

Tabla 33 Diferencia de costo de producción actual y futuro.

Diferencia de costo de produccion actual y futuro X 43


estampas

ANUAL MENSUAL
Actual S/ 95,962.44 S/ 7,996.87
Futuro S/ 29,741.88 S/ 2,478.49
Total S/ 66,220.56 S/ 5,518.38
Fuente: Propia

Se puede apreciar el ahorro anual que es de 66220.56 y el mensual que es de

5518.38 soles.

94
6.2.Beneficio Costo

6.2.1. Flujo de caja Anual


A continuación, Se muestra lo mencionado:

Tabla 34 Flujo de caja anual.

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5


Costo del escenario actual S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87
Costo del escenario mejorado S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49
Inversion S/18,795.35
Ahorro mensual S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38
Flujo de caja acumulado -S/18,795.35 -S/13,276.97 -S/7,758.59 -S/2,240.21 S/3,278.17 S/8,796.55

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87 S/7,996.87
S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49 S/2,478.49

S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38 S/5,518.38


S/14,314.93 S/19,833.31 S/25,351.69 S/30,870.07 S/36,388.45 S/36,388.45 S/41,906.83
Fuente: Propia

Se puede observar que la recuperación será a partir del 4to mes, despues de este los montos son favorables.

95
6.2.2. Beneficio Costo

El indicador o coeficiente beneficio/costo, es el cociente resultante de dividir el beneficio

anual esperado que es el ahorro anual (ahorro mensual por 12 meses) entre la inversión

realizada.

Ahorro anual
Coeficiente B/C =
Inversion inicial

S/ 66,220.56
Coeficiente B/C =
S/ 18,795.35

El resultado dado es el siguiente:

Coeficiente B/C = S/ 3.52


El resultado indica que con cada sol (S/.) invertido se tiene una ganancia de S/. 2.52

6.2.1. Periodo de recuperación de la inversión

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se aplica la siguiente formula:

6.3. Periodo de recuperación de la inversión

Inversion inicial
Periodo de recuperacion de la inversion (PIR) =
Ahorro mensual

S/ 18,795.35
Periodo de recuperacion de la inversion (PIR) =
S/ 5,518.38
El periodo de recuperación de la inversión (PIR) = 3.41 Meses

0.41*24 = 9.84
Periodo de recuperación de la mejora (PIR) = 3 meses con 10 días hábiles.

96
Conclusiones
Al final del proyecto despues de haber realizado estudio de la causa raíz, problema y la

propuesta de mejora se concluyó que:

- Se pudo reducir la demora del proceso de erosionado de la estampa de forja a solo 06

horas.

- Se pudo Contar con un control de stock de electrodos en la prueba piloto y se verifico

que los resultados son muy favorables.

- Se pudo reducir los movimientos por parte del operario de erosión ya que el

dispositivo Poka Yoke reemplazo el instrumento de medición.

- Se pudo dar el uso doble a cada tipo de electrodo al momento de erosionar.

- Se pudo mejorar en el orden y limpieza del área de erosión.

- Los tiempos de entrega de las estampas serán más rápidos.

- Los costó en el servicio de rectificado de estampa no serán más caros para

maestranza.

- El cobre como materia prima se usará de una mejor forma.

- Se pudo reducir la ineficiencia de erosionado de 67% a un 41%

- Se pudo mejorar los procesos no interrumpidos de 27% a un 90%

97
Recomendaciones:
Luego de las conclusiones siempre es bueno dar las mejores recomendaciones que serán las

siguientes:

- Se recomienda tomar los tiempos y costos reales involucradas en el proyecto para que

sea más realista.

- Es de importancia que los involucrados tengan conocimientos de las herramientas

Lean a implementar y cuáles serán sus beneficios.

- Es recomendable aumentar las supervisiones sobre todo en las 5S para que no se

pueda retroceder en la implementación de herramientas.

- Se debe contar con base de datos para los registros que servirán para el proyecto.

- Se recomienda tener una comunicación optima entre operarios y supervisores del área.

- Se recomienda que, si quieren seguir mejorando este proyecto, primero se deberá

buscar mucha información sobre mecánica y matriceria.

- Para un stock de electrodos parecido es muy recomendable utilizar solo cobre

trefilado y no extruido.

- Para crear un prototipo Poka Yoke es muy importante contar con la opinión y

experiencia del operario que lo va a utilizar en máquina.

98
Referencias Bibliográficas.

- Esteban Infante Díaz / Deiby Aleaxander Erazo de la Cruz (2015) Propuesta

en mejoramiento de la productividad de la línea de camisetas interiores en una

empresa de confecciones por medio de la aplicación de herramientas de lean

manufacturing.

- chrome

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://repository.javeriana.

edu.co/bitstream/handle/10554/6330/GacharnaSanchezVivianaPaola2013.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

- Andrés Eduardo Hernández De los Santos (2015) Implementación de técnicas

de manufactura (Lean manufacturing) esbelta en una planta de empaque de un

producto terminado.

- chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://repository.lasalle.edu

.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequen

- Cuervo Pinto, Víctor Darío (2015): Puesta a punto de una maquina

etiquetadora de botellas y ordenadora de tapas para una línea de envasado

farmacéutica.

- https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/18651.

99
Anexos.

Anexo 1. Manual de aplicación de las 5s en el área de erosión.

100
101
102
103
104
º

105
106
107
108
Anexo 2. Marcación de fabricación de electrodos.

109
110
Anexo 3. Tiempo de fabricación de PokaYoke.

Anexo 4 Prueba piloto en estampa.

111
Anexo 5 Cotización de cobre.

112
Anexo 6 Costo de máquina y tratamiento térmico para estampa.

113
114
Anexo 7 Encuesta sobre problemática en Maestranza.

Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


1 2 3 4 5

Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
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1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
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1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
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1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
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1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
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1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada
¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto


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Evaluacion de problemas en Maestranza Especializada


¿cual es el problema de Maestranza especializada?
12345
1. Maquinas paradas por mantenimiento correctivo. X
2. Demora en el vaciado de contenedor de viruta. X
3.Movimientos excesivos de los operarios en el area de maestranza X
4. Deficiente gestion de orden de documentos en oficina de maestranza. X
5. Demora en el proceso de erosionado de estampa de forja en el area de erosion. X
6. Carencia de instrumentos de medicion a llos operarios de maestranza. X

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