Reduccion Desperdicio Proceso Ramirez 2015

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REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE COBRE

EN UNA EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO.

ANDRÉS ALFONSO RAMÍREZ MURIEL

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015
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REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE COBRE

EN UNA EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO.

ANDRÉS ALFONSO RAMÍREZ MURIEL

Director

MARIO BRAVO CASTILLO MSC

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015
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TABLA DE CONTENIDO

Introducción .................................................................................................................................. 14
1. Problema ................................................................................................................................... 16
1.1 Descripción del problema.................................................................................................... 16
1.2 Pregunta de investigación.................................................................................................... 17
2. Justificación .............................................................................................................................. 18
3. Objetivos ................................................................................................................................... 19
3.1 Objetivo General ................................................................................................................. 19
3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................................... 19
4. Marco referencial ...................................................................................................................... 20
4.1 Marco Teórico ..................................................................................................................... 20
4.2 Marco contextual ................................................................................................................ 39
4.3 Marco legal .......................................................................................................................... 41
5. Metodología .............................................................................................................................. 44
5.1 Tipo de estudio o de investigación ...................................................................................... 44
5.2 Enfoque de investigación .................................................................................................... 44
5.3 Población ............................................................................................................................. 44
5.4 Fases de Estudio .................................................................................................................. 45
6. Resultados ................................................................................................................................. 47
6.1 Diagnóstico de la situación ................................................................................................. 47
7. Cronograma de actividades ..................................................................................................... 126
8. Conclusiones ........................................................................................................................... 127
9. Recomendaciones ................................................................................................................... 128
Tabla de Referencias ................................................................................................................... 129
Anexos ........................................................................................................................................ 130
4

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Marco legal ...................................................................................................................... 41


Tabla 2 Consolidado de mudas porcentual proceso de extrusión de cobre empresa ABC Ltda
....................................................................................................................................................... 59
Tabla 3Lluvia de ideas enfocada en proceso de extrusión de cobre ABC Ltda .......................... 61
Tabla 4Análisis posibles causas generación desperdicio en el proceso de extrusión de cobre
ABC Ltda ..................................................................................................................................... 62
Tabla 5 Acciones generadas a análisis causas potenciales enfocadas en proceso de extrusión de
cobre ABC Ltda. ........................................................................................................................... 70
Tabla 6 Comportamiento desperdicio de producto en el proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda. .............................................................................................................................................. 75
Tabla 7 Plano proceso de extrusión de cobre ABC Ltda ............................................................. 78
Tabla 8 Análisis de tiempos y movimientos en proceso de cambio sello en proceso extrusión de
cobre ABC Ltda. .......................................................................................................................... 87
Tabla 9 Costos mano de obra cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ..... 89
Tabla 10 Kilogramos de desperdicio de MP en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ... 92
Tabla 11 Costo por recirculado de nuevo en proceso ................................................................... 93
Tabla 12 Costo por recirculado de nuevo proceso ........................................................................ 94
Tabla 13 Resultados causas potenciales en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .......... 96
Tabla 14 Definición causa raíz en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ...................... 107
Tabla 15 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ......... 113
Tabla 16 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre ABC .................... 115
Tabla 17 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ......... 116
Tabla 18 Parámetros cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ................ 118
Tabla 19 Costos M.O cambio sello antes en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda....... 119
Tabla 20 Costos M.O cambio sello despues en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. . 120
Tabla 21 Costos M.O cambio sello antes y después en el proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda. ............................................................................................................................................ 121
Tabla 22 Tabla estandarización acciones generadas en el proceso extrusión ............................. 125
Tabla 23 Cronograma elaboración proyecto grado. .................................................................... 126
5

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 4/ Procedimiento de la Ruta de la Calidad .................................................................. 25


Ilustración 5/ Value Stream Mapping ........................................................................................... 36
Ilustración 6/ Flujo de Material..................................................................................................... 37
Ilustración 7/Mapa Completo ....................................................................................................... 38
Ilustración 8/ Organigrama ABC Ltda .......................................................................................... 39
Ilustración 9/ Proceso de Extrusión de Cobre ABC Ltda ............................................................. 49
Ilustración 10/ Indicador desperdicios de producto (recirculado) proceso de extrusión de cobre
ABC Ltda. ..................................................................................................................................... 50
Ilustración 11/ Indicador costo desperdicio de producto (recirculado) procesó de extrusión de
cobre ABC Ltda ........................................................................................................................... 51
Ilustración 12/ . Indicador de kg producción proceso de extrusión de cobre ABC Ltda ............. 51
Ilustración 13/Indicador de producto no conforme (no cumple especificación) procesó de
extrusión de cobre ABC Ltda. ..................................................................................................... 52
Ilustración 14/ Indicador de costo producto no conforme (no cumple especificación) procesó de
extrusión de cobre ABC Ltda. ..................................................................................................... 52
Ilustración 15/Flujograma proceso de extrusión de cobre ............................................................ 54
Ilustración 16/ Tiempos proceso extrusión de cobre .................................................................... 55
Ilustración 17/ Tiempos proceso extrusión de cobre .................................................................... 56
Ilustración 18/Tiempos proceso extrusión de cobre ..................................................................... 56
Ilustración 19/ Mapeo proceso de extrusión de cobre empresa ABC Ltda ............................... 57
Ilustración 20/ Identificación de desperdicios proceso extrusión cobre ABC Ltda.................... 58
Ilustración 24/ Diagrama causa y efecto de proceso extrusión de cobre ABC Ltda.................... 68
Ilustración 26/ Prensa extrusión tope proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ....................... 72
Ilustración 27/ Prensa extrusión tope proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ....................... 72
Ilustración 28/ KAIZEN inicial cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .. 73
Ilustración 29/ Desperdicio proceso de extrusión de cobre ABC Ltda 2013 vs 2014. ............... 74
Ilustración 31/ Puntos de impacto cambio de acero camisa de extrusión. .................................... 77
Ilustración 33/ Porta matriz para cambio referencia de producto en el proceso de extrusión de
cobre ABC Ltda. .......................................................................................................................... 79
Ilustración 34/ KAIZEN inicial cambio utillaje en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.80
Ilustración 35/ KAIZEN longitud de billet en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ...... 81
Ilustración 36/ Temperaturas por referencia horno proceso de extrusión de cobre ABC Ltda ... 82
Ilustración 37/ Plano fabricación dados de extrusión de cobre ABC Ltda ................................. 83
Ilustración 38/ Kaizen inicial dados de extrusión de cobre ABC Ltda. ....................................... 84
Ilustración 39/ Longitud de billets por referencia proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .... 85
Ilustración 41/ KAIZEN inicial cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .. 89
Ilustración 43/ Kaizen inicial coques material proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ......... 91
Ilustración 45/ Prensa salida billets extruidos prensa de extrusión de cobre ABC Ltda. ........... 93
6

Ilustración 46/ Mapeo cadena de valor desperdicios Plano proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda. ............................................................................................................................................ 102
Ilustración 47/ Mapeo cadena de valor desperdicios Plano proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda. ............................................................................................................................................ 104
Ilustración 48/ Resumen desperdicios identificados proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.
..................................................................................................................................................... 105
Ilustración 49/ KAIZEN futuro scrpa en proceso de extrusión de cobre ABC Ltda ................. 109
Ilustración 50/ KAIZEN futuro dados proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .................... 110
Ilustración 51/ KAIZEN futuro camisa extrusora proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .. 111
Ilustración 52/ KAIZEN futuro choques material proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. .. 114
Ilustración 53/ KAIZEN futuro cambio sello proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ......... 121
Ilustración 54/ Plano proceso de extrusión de cobre ABC Ltda. ............................................... 122
Ilustración 55/ Dimensión la gran calidad resultados proyecto. ................................................. 123
Ilustración 56Ficha técnica aceros camisa extrusión. ................................................................. 130
Ilustración 57 Ficha técnica aceros camisa extrusión. ................................................................ 131
Ilustración 58 Formato toma de tiempos de proceso. ................................................................. 132
7

Glosario

- Recirculado extrusión: es el desperdicio de materia prima (cobre) generado por mejorar el

proceso

- Prensa extrusión: maquina extrusora (para trabajos de deformación en caliente) utilizada

para la transformación de billets de cobre MP en pletinas y barras a través de un proceso en

caliente.

- Extrusión: es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija.

El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada.

son la habilidad para crear secciones transversales muy complejas con materiales que son

quebradizos, porque el material solamente es sometido a fuerzas de compresión y de

cizallamiento.

- Calibrado: deformación en frio de pletinas, barras y pletinas a través de proceso de

reducción de área.

- Tope extrusión: parte de prensa extrusora el cual determina la distancia de halado de pistón.

- Billets: lingote de cobre macizo resultado de proceso de fundición de chatarra de cobre.

- Óxidos: partículas no metálicas resultantes de impurezas en proceso de fundición.

- Scrap tubular: sobrante de proceso de deformación en caliente que absorbe óxidos nocivos

para el producto

- Camisa de extrusión: entorno que alberga billets en proceso de extrusión

- Muda: un término japonés que indica los esfuerzos que no agregan valor (desperdicio).

Algunos tipos de muda son los defectos, sobre el inventario de producción o en exceso, el
8

tiempo de inactividad y el diseño pobre. Japón para los residuos, y cualquier actividad que

consume recursos, pero no crea valor para el cliente.

- TPS(Toyota Production System) : es un sistema integral de producción y gestión surgido

en la empresa japonesa automotriz del mismo nombre. En origen, el sistema se diseñó para

fábricas de automóviles y sus relaciones con proveedores y consumidores, si bien se ha

extendido a otros ámbitos. Este sistema es un gran precursor para la filosofía Lean

Manufacturing.

- El desarrollo del sistema se atribuye fundamentalmente a tres personas: el fundador de

Toyota, Sakichi Toyoda, su hijo Kiichiro y el ingeniero Taiichi Ohno, quienes crearon este

sistema entre 1946 y 1975. Originalmente llamado "Producción Justo-a-tiempo”. Los

principios principales de TPS son mencionados en el libro "La Manera de Toyota"

- Ruta de Calidad: Metodología utilizada en el TPS como forma de análisis de causas

enfocada a determinar causa raíz y generar estándares de trabajo en una organización.

- Cadena de valor: La cadena de valor como una poderosa herramienta de análisis

para planificación estratégica. Es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los

costes. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen

entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta. Sin embargo, la

práctica ha demostrado que la reducción de costos monetarios tiene también un límite

tecnológico, pues en ocasiones ha afectado también la calidad de la oferta y el valor que ésta

genera. Por ello el pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a

desarrollar propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para atender de

modo óptimo a la demanda


9

- Cadena de desperdicio: concepto de cadena de valor enfocado a identificar y facilitar el

control de los siete desperdicios posibles en un proceso.

- Mejoramiento continúa: La mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el

objetivo permanente de la organización. Para ello se utiliza un ciclo PDCA, el cual se basa en

el principio de mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es una de las bases que

inspiran la filosofía de la gestión excelente.

- Toma de tiempos:

- Orden de producción: Instrucción para elaborar una cantidad dada de un artículo en

particular, usualmente de acuerdo con un programa determinado

- Control estadístico de procesos: la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el

resultado de un proceso concuerda con lo que el cliente desea

- Gráficos de control: diagrama ordenado cronológicamente para determinar si las

variaciones observadas son anormales


10

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo disminuir algunos de los desperdicios en el proceso de

extrusión cobre en una empresa del sector metal-mecánico.

Inicialmente por medio de un análisis se diagnostican los desperdicios presentes en el proceso de

extrusión visualizando su impacto por medio de los indicadores actuales de la empresa, el

siguiente paso que fue graficar la información obtenida del análisis preliminar por medio de un

mapeo de cadena de valor enfocado a los desperdicios identificados y campo de acción a

trabajar, identificar que aportes al proceso y aspectos importantes de mejorar. Se va a soportar

en otros procesos de apoyo como: Ingeniería, proyectos, manufactura, gerencia general.

La metodología de ruta de calidad diseñada se esquematizó en un mapeo enfocado a los

desperdicios concepto innovador dentro de la cadena de valor de un proceso dando paso a un

análisis detallado de causas que tenían influencia en la generación de desperdicios utilizando el

proyecto como estructura de trabajo y para mostrar datos y estadísticas de un antes y un después

de cada causa analizada y enfocada a la mejora continua y ahorro en costos con la disminución

de cada uno de los desperdicios identificados en el desarrollo del proyecto y enfocado a la

mejora continua.

Como último paso se procedió a generar la estandarización de cada una de las acciones tomadas

frente a la mejora del proceso que generó cambios en procedimientos, instructivos y

especificaciones de producto lo cual fue acompañado de capacitaciones al personal involucrado.


11

Palabras claves: Ruta de Calidad, Extrusión, Muda, diagnóstico, sector metal mecánico, control

estadístico, gestión de la calidad, mejora continua.


12

Summary

This work aims to reduce waste (7 wastes) in the process of copper extrusion company Cobres de

Colombia Ltda.

Initially present in the waste area already identified by the current management system and

indicators of the company, through a value chain mapping focused on waste, which is unable to

detect which of these waste are diagnosed which may not be identified and therefore are not a

measure that contributes to the process and generate significant areas for improvement in the

process. For what was taken as the action area of copper extrusion process involving other

processes such as: engineering, projects, manufacturing, general management.

The methodology designed was outlined in a mapping focused on innovative concept of waste

within the value chain of a process leading to a detailed analysis of causes that have influence on

the generation of waste using the route quality analysis to develop a mechanism the project and

to display data and statistics before and after each cause analyzed and focused on the

improvement and reduction of waste each identified in the project and focused on continuous

improvement.

As a last step we proceeded to generate the standardization of each of the actions taken against

improving the process that generated changes in both procedures, instructions and specifications

which was accompanied by training personnel involved.


13

Keywords: production planning, diagnosis, mechanical metal industry, statistical control, quality

management, continuous improvement.


14

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo disminuir desperdicios algunos de los desperdicios en

el proceso de extrusión de cobre de una empresa ubicada en el sector metal -mecánico y como

aporte a la cultura de mejoramiento continuo en la compañía.

En primera instancia se diagnostica la situación actual del área de extrusión, realizando

trabajos de campo donde se identifican los desperdicios presentes y su comportamiento en los

últimos años en función de los indicadores de gestión establecidos (recirculado: sobrante de

producto(cobre), no conformes: producto que no cumple con especificaciones de producto

(Materia Prima) , costo del recirculado), análisis de tiempos improductivos derivados del

proceso de toma de tiempos de proceso por paso del proceso: Calentamiento billet, expulsión

horno, extrusión, enrollado. Finalmente se redacta un documento técnico con los resultados del

diagnóstico.

Como segundo resultado se construye el plan de acción basado en el diagnóstico anterior,

partiendo de un diagrama resumen de proceso, donde se establece el flujo de los procesos y los

desperdicios presentes en él y que representen una generación de algún desperdicio, planteando

acciones direccionadas a la disminución del desperdicio general del proceso.


15

En la última fase del proyecto se implementan las mejoras diseñadas para el proceso de

extrusión siguiendo la metodología de la ruta de calidad, además se genera un plan de

estandarización con el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta: cambios en

procedimientos e instructivos, especificaciones de proceso y parámetros de proceso, todo esto

acompañado de capacitación para el personal involucrado, seguimiento a las mejoras realizadas

generando una cultura de análisis y mejoramiento continuo desde el personal administrativo y

operativo.
16

1. Problema

1.1 Descripción del problema

En un diagnóstico realizado a la fábrica de manufactura Cobres de Colombia, en el marco del

proyecto y disminuir perdidas de materia prima para el proceso de extrusión cobre, se evaluaron

los factores internos que componen el macro del proceso general, donde identificamos que se

tienen elementos que no tienen un estándar definido, situación que genera la presencia de

desperdicios que limitan un mejor desempeño del área en general y aprovechamiento de recursos

como:

 Materias primas

 Tiempos

 Insumos

 Movimientos

 Transporte

 Capacidad de producción

En el desarrollo del ciclo productivo se encontraron diferentes variables de proceso como:

Defectos superficiales, oxido en el material cumplimiento de especificaciones metrológicas y de

producto; las cuales inciden en el proceso como un impacto en la calidad del producto y

productividad si afecta el programa de producción de la compañía.


17

1.2 Pregunta de investigación

¿Cómo disminuir algunos tipos de desperdicios generados en el proceso de extrusión en una

empresa del sector metal-mecánico?


18

2. Justificación

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de estandarizar el proceso realizado en el proceso de

extrusión de cobre en la fábrica ABC Ltda, que establezca acciones fase a fase para lograr el

engranaje entre las diferentes actividades que componen el proceso, lo que es de gran

importancia para toda empresa de manufactura, ya que determina la efectividad operativa para

dar cumplimiento de sus ventas con la entrega oportuna de pedidos y la satisfacción a sus

clientes, de lo que depende en gran parte el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

El proyecto entregará un diagnóstico de la situación actual del proceso frente a los posibles

desperdicios presentes . En segunda instancia se entregará el diseño de una metodología para

realizar la estandarización de procesos enfocados a la disminución de estos desperdicios y al

aprovechamiento de la materia prima, que brinde un resultados enfocados a la calidad del

producto y al beneficio de la compañía por la disminución de costos, basados en la metodología

de ruta de la calidad guiada por herramientas lean que mejoren el proceso evaluado en el

diagnóstico, donde ello finalmente contribuya a incrementar el desempeño y cumplimiento de la

fábrica, metodología que podría también ser guía para otras empresas manufactureras del sector

de metalmecánico.
19

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Reducción del desperdicio en el proceso de extrusión de cobre en una empresa del sector

metal-mecánico.

3.2 Objetivos Específicos

1. Identificación y análisis de causas con mayor impacto en el estado actual de los desperdicios

de proceso de extrusión de cobre de una empresa del sector metal-mecánico.

2. Diseñar plan de acción enfocado a determinar acciones de mejora que tengan impacto en la

disminución de los desperdicios y evaluación de resultados en el proceso de extrusión de

cobre de una empresa del sector metal-mecánico.

3. Estandarización de acciones aplicadas frente al sistema de gestión enfocado en el

sostenimiento de resultados.
20

4. Marco referencial

4.1 Marco Teórico

Elaboración de proyecto

En el desarrollo de este proyecto vamos a fundamentarnos en la realización de un diagnostico

basado en análisis de procesos utilizando diferentes herramientas que brinden una fuente de

información para la toma de decisiones, para el mejoramiento del proceso llevando un hilo

conductor que representa un el estado actual de nuestros procesos, recolectando información y

basándonos en herramientas como el VSM con el fin de identificar el flujo del proceso y tener

una visión clara de los puntos críticos lo cual nos da paso a determinar causas del desperdicio

en puntos estratégicos que están incidiendo en la productividad con herramientas, así

determinaremos un tiempo para verificar y medir los resultados y realizar un seguimiento de las

acciones aplicadas; de esta forma se debe generar un proceso de mejoramiento continuo que se

repita una otra vez a través del sostenimiento de las herramientas que apliquen a las mejoras.

Los proyectos requieren una preparación acompañada de una evaluación fijada a través de

algún tipo de instrumento en el cual el análisis que se busca es efectivo y eficaz para de esta

forma ser guía estratégica para el enfoque en los resultados esperados: económicamente,

financiera, social y ambiental. Por lo tanto, cuando se toma la decisión de aplicar un

instrumento para considerar viable la técnica se debe considerar la posibilidad que éste solo
21

proporciona más información a quien requiera tomar alguna decisión. Por consiguiente se

debe establecer el diseño y desarrollo de producción. (Baudín, 2011).

Cultura organizacional

La cultura es el resultado de un proceso en el cual los miembros de la organización

interactúan en la toma de decisiones para la solución de problemas inspirados en principios,

valores, creencias, reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han

incorporado a la empresa (Serna, 1997).

El análisis de la cultura organizacional hace parte clave del análisis, ya que es de suma

importancia saber en qué escenario se está trabajando y además que tan fácil es su adaptación al

cambio.

Lean manufacturing

Dentro de la organización que desarrollamos el proyecto encontramos un aspecto muy

importante y es que a raíz de directrices organizacionales ya se a generado la introducción del

lean manufacturing tanto en el personal administrativo y operativo de la compañía y así lo

establece el concepto de lean en su parte teórica y mencionado por diferentes autores se

promueve un ambiente de mejora continua siempre velando por la satisfacción del cliente. La

filosofía Lean nos anima a busca el desperdicio en los procesos y eliminarlo:

sobreproducción, inventarios innecesarios, sobre procesamiento, re-trabajo, transporte,

movimientos, esperas.

Lean Manufacturing tiene como base 5 elementos primarios estos son:


22

 Flujo de manufactura: Este trata cambios físicos y diseños estándares que son desarrollados

como parte de la célula del trabajo.

 Organización: Se enfoca en la identificación de personas, roles/funciones, entrenamiento de

nuevas formas de trabajo y comunicación.

 Control de proceso: Está dirigido a la supervisión, control, estabilización, y persiguiendo

maneras de mejorar el proceso.

 Métricos: Ve los resultados basados en el aspecto del funcionamiento de las medidas,

enfocadas en mejora y reconocimiento delos equipos.

 Logística: Define los roles y mecanismos para la planeación y control del flujo de materiales.

(Ambor, 2007)

Cada uno de estos elementos se enfoca en un área en particular, así como en algunas

actividades que ya se fueron divididas para el estudio. De igual forma busca mejorar las

operaciones, basándose siempre en el respeto al trabajador.

Esta filosofía nació en Japón y fue concebida por los grandes garues del Sistema de

Producción Toyota: William Edward Demming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda entre

otras.

Específicamente Lean Manufacturing trabaja con cinco principios que son:

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción.

 Crea sistemas de producción más robustos.

 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados.


23

 Mejora las distribuciones de planta para mejorar la flexibilidad.

En este estudio, debido a la restricción del tiempo y por convenir a la empresa no es posible la

aplicación de todas las herramientas que abarcan Lean Manufacturing por lo que solo se

aplicaran algunas de ellas que ayudaran a la solución de los problemas que presenta la empresa,

las cuales son:

- Herramientas 5S´s (aplicando solo las primeras cuatro eses)

- Apoyos visuales.

Estas herramientas son las que se aplicaran a dicho proyecto, ya que no se requiere hacer una

inversión representativa para la empresa. En cuanto a las 5S´s solo tomaremos en las cuatro

primeras.

Muda

Es un término japonés tradicional para una actividad que es un desperdicio y no agrega valor

o es improductiva. También es un concepto clave en el sistema de producción de Toyota

(TPS) y es uno de los tres tipos de residuos identificados (muri, muda, mura). Reducción de

los residuos es una manera eficaz para aumentar la rentabilidad. Toyota simplemente recogió

estas tres palabras que comienzan con el prefijo mu-, que en Japón se reconocen ampliamente

como una referencia a un programa de mejora del producto. Un proceso agrega valor cuando

produce bienes o servicios que un cliente pagará por ellos. Con esta pauta mencionada por el

autor se toma como una de las referencias principales para el desarrollo del proyecto como

base de identificación de cada una de ellas presentes en el proceso de extrusión dando un

aspecto donde se evidencien las cuales conocemos y las que posiblemente no determinábamos
24

como desperdicio ya se evidencian diferentes variables como un proceso consume recursos,

pero genera desperdicios cuando se consumen más recursos de los necesarios para producir

las mercancías o prestar el servicio que el cliente desea realmente. (Tesis Uson)

Ruta de Calidad

De acuerdo con (Victor Manuel Torcuato Castillo) Los círculos cuentan con un proceso que

les guía sobre cada uno de los pasos que deberán seguir en la resolución de problemas.

Definimos como metodología la ruta de calidad ya se busca motivar a todo el personal

involucrado a tener una conciencia de mejora continua que sea muy bien guiada a que en la

resolución de problemas, es sumamente importante analizar los datos y lograr un diagnóstico

o juicio acorde con la evidencia científica. En otras palabras, los operadores del piso deben

observar las condiciones de operación, recolectar datos y analizar los problemas usando la

evidencia, fundamentada en la observación. Si uno no se sustenta en datos, y emite juicios

Basándose en sus propias experiencias y emociones, es poco probable que el problema se

resuelva de una manera más rápida y eficiente. Por tanto, usar un procedimiento ya probado y

a la vez aprovechar las peculiares habilidades de cada quien, es un camino seguro en la

resolución de problemas y así para la compañía se convierte en una herramienta de

motivación para que los problemas sean manejados de una manera estructurada y además

aterrizada a las problemáticas de la compañía.

Algunos han hecho notar que, la ruta sigue un patrón tal, que asegura a todos encontrar la

solución de la manera más eficiente y que de cumplirse no importa cuán difícil sea el
25

problema, ni quién esté tratando de resolverlo, le llevará a soluciones rápidas y reales. (Victor

Manuel Torcuato Castillo)

Ilustración 1/ Procedimiento de la Ruta de la Calidad

Fuente: http://mejoradelacalidad-victortorcuato.weebly.com/14-ruta-de-la-calidad.html

(Victor Manuel Torcuato Castillo)

De acuerdo con el autor se realiza la siguiente ruta patrón:

La Definición del Problema

1.- A partir de una sesión de lluvia de ideas, elabore una lista de los problemas existentes en

su área de trabajo.
26

2.- Seleccione aquel problema que se convertirá en el proyecto de Ruta de Calidad utilizando

para ello.

3.- Enuncie el proyecto en términos de la diferencia entre el estado actual y el deseado.

4.- Defina claramente las razones por las cuales se trabajará en ese proyecto en particular.

5.- Defina las fechas de inicio y terminación del proyecto. Trate de que el proyecto que se

elija pueda realizarse a corto plazo.

6.- Determine la ubicación del proyecto. ¿En qué área de trabajo se llevará a cabo? ¿En qué

proceso se presenta el problema?.

7.- Determine los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto: quién va

a participar en cada uno de los pasos de la Ruta de la Calidad.

8.- Haga un cronograma según las siguientes preguntas: que, donde, porque, quien, cuando y

como, de todas las actividades que tendrán que llevarse a cabo para completar el proyecto.

Reconocimiento de las Características del Problema (Observación)

En este punto muy importante resaltar que cuando el autor hace énfasis en las características

se debe tener en cuenta que los elementos que hacen parte del problema en el instante deben

no modificarse buscar la fuente y determinar muy bien sus características ya que no se busca

que se pierdan elementos que apoyen el análisis posterior.

a) Analizar y comprender el problema. Se debe controlar el tiempo, lugar y contexto donde se

presenta el problema, así como los distintos puntos de vista para descubrir la variación del

resultado.
27

b) Determinar los indicadores de medición del problema a fin de obtener una explicación o

evidencia más objetiva.

c) Fijar una meta cuantitativa de lo que se desea lograr, a partir del punto anterior.

Una de las herramientas utilizadas en este paso es el Diagrama de Pareto.

Búsqueda de las principales causas (Análisis)

a) Analizar minuciosamente todas las posibles causas que pudieron originar el problema, con

la participación de todas las personas que intervienen en el problema. Es decir plantear lo que

se denomina las hipótesis de causas.

Para ello se debe efectuar un diagrama de causa-efecto, utilizando la información obtenida en

la observación. A partir de este Diagrama determinar las causas que parezcan ser las posibles

causantes del problema.

b) Someter a prueba las posibles causas, a fin de verificar y concluir con determinación, si son

ellas las causantes del problema. Esto exige a veces nueva información o nuevas

verificaciones.

La herramienta utilizada para verificar las causas es básicamente es la Hoja de Recogida de

Datos. También se recomienda aplicar encuestas u otra herramienta dentro de un plan

cuidadosamente diseñado.
28

Acciones para eliminar las causas (Acción)

a) Plantear las alternativas de solución para eliminar las causas del problema. Es preciso

distinguir aquí las soluciones que solamente constituyan correcciones inmediatas de aquellas

que realmente eliminan las causas de los problemas. Deberá examinarse las ventajas y

desventajas de cada alternativa diseñada, seleccionando aquella que sea más conveniente.

b) Diseñar las medidas para evitar efectos secundarios.

Confirmación de la eficacia de la acción (Verificación)

a) Comparar los resultados obtenidos con la solución implantada haciendo uso de las

herramientas que resulten útiles a tal fin.

b) Medir el efecto en términos monetarios y compararlo con el objetivo deseado.

Eliminación permanente de las causas (Estandarización)

a) Formalizar los estándares que reflejan la mejora en manuales de: operación,

procedimientos, especificaciones de nuevos límites de control, etc.

b) Comunicar los nuevos estándares.

c) Capacitar y entrenar al personal.

d) Diseñar un sistema de control para verificar la aplicación de los nuevos estándares.


29

Las 7 Mudas

De acuerdo con (Tesis Uson s.f) la Muda es una palabra japonesa que significa “inutilidad;

ociosidad; desperdicio; superfluidad” y es un concepto clave en el Toyota Production System

(TPS) o Manufactura Esbelta como uno de los tres tipos de residuo (muda, mura, mun).

Reducir los residuos es una manera efectiva de aumentar la rentabilidad. Toyota escogió estas

tres palabras que comenzaban con el prefijo “mu” que es reconocido en Japón como

referencia a un programa o campaña de mejora de un producto.

Un proceso agrega valor al producir bienes o proveer un servicio por el que un cliente

pagará. Un proceso consume recursos y los residuos ocurren cuando se consumen más

recursos de los necesarios para producir los bienes o la prestación del servicio que el cliente

realmente quiere. Las actitudes y herramientas del TPS sensibilizan y dan nuevas perspectivas

para identificar los residuos y las oportunidades no explotadas asociadas con la reducción de

residuos.

Muda ha recibido más atención como residuo que las otras dos, lo que significa que mientras

los practicantes de Lean han aprendido a ver muda no ven de la misma manera mura

(desnivel) y muri (sobrecarga). Así, mientras que se centran en conseguir su proceso bajo

control no dan tiempo suficiente para la mejora del proceso de rediseño.

Los Siete Desperdicios

Continuando con el autor la (Tesis Uson s.f) uno de los pasos claves en Lean y TPS es la

identificación de cuales pasos agregan valor y cuáles no. Al clasificar las actividades del
30

proceso en estas dos categorías es posible emprender acciones para mejorar las primeras y

eliminar las segundas. Algunas de estas definiciones podrán parecer “idealistas” pero esta

definición dura es vista como importante para la efectividad de este paso clave.

Una vez que el trabajo de valor agregado ha sido separado del residuo, el residuo puede ser

subdividido en residuo “necesita realizarse, pero no añade valor” y residuo puro. La

identificación clara de “trabajo sin valor agregado”, distinto de residuo o trabajo, es crítica

para identificar los supuestos y las creencias detrás del proceso actual de trabajo y para

desafiarlos en su momento.

La expresión “aprender a ver” proviene de una capacidad que se desarrolla para ver el residuo

donde no había sido percibido antes. Muchos han tratado de desarrollar esta habilidad con

“viajes a Japón” para visitar Toyota y ver la diferencia entre su operación y la que ha estado

bajo mejora continua durante 30 años bajo el TPS. Los siguientes “siete residuos” identifican

los recursos que son comúnmente desperdiciados. Fueron identificados por el Ingeniero en

Jefe de Toyota, Taiichi Ohno como parte del Sistema de Producción Toyota.

Transportación

Cada vez que un producto es movido, tiene el riesgo de ser dañado, perdido, tener retraso,

etc., además de ser un costo de no valor añadido. La transportación no hace ninguna

transformación al producto que el cliente está dispuesto a pagar.

Inventario
31

Inventario, ya sea en forma de materias primas, productos en proceso o también conocido

como WIP, o productos terminados, representa un desembolso de capital que aún no ha

producido un ingreso, ya sea por el productor o para el consumidor. Cualquiera de estos tres

elementos no están activamente procesados para añadir valor es desperdicio.

Movimiento

En contraste con el transporte que se refiere a los daños, a los productos y los costos de

transacción asociados con el movimiento de ellos, el movimiento se refiere a los daños que

ocasiona el proceso de producción de la entidad que crea el producto, ya sea a través del

tiempo (desgaste de los equipos y las lesiones por esfuerzo repetitivo para los trabajadores) o

durante eventos discretos (accidentes daños al equipo y / o lesionar a los trabajadores).

Espera

Siempre que los bienes no se encuentran en el transporte o en trámite, están esperando. En los

procesos tradicionales, una gran parte de la vida de un producto individual que se gasta en

espera de ser trabajado.

Sobre Procesamiento

Durante el procesamiento se produce cada vez que se realiza más trabajo en una pieza de lo

requerido por el cliente. Esto también incluye el uso de herramientas que son más precisas, un

complejo o caro de lo absolutamente necesario.

Sobre Producción
32

La sobreproducción se produce cuando se produce más producto de lo que se requiere en ese

momento por sus clientes. Una práctica común que conduce a esta muda es la producción de

grandes lotes. La sobreproducción es considerada la peor muda porque oculta y/o genera

todos los demás. La sobreproducción conduce a exceso de inventario, el cual requiere el gasto

de los recursos de espacio de almacenamiento y conservación, actividades que no benefician a

los clientes.

Defectos

Cada vez que aparecen imperfecciones, se incurre en costos adicionales reelaboración de la

parte, reprogramación de producción, etc. Los defectos en la práctica a veces puede duplicar

el costo de un solo producto. Esto no debe ser transmitido al consumidor y debe ser tomado

como una pérdida.

Muda

Es un término japonés tradicional para una actividad que es un desperdicio y no agrega valor

o es improductiva. También es un concepto clave en el sistema de producción de Toyota

(TPS) y es uno de los tres tipos de residuos identificados (muri, muda, mura). Reducción de

los residuos es una manera eficaz para aumentar la rentabilidad. Toyota simplemente recogió

estas tres palabras que comienzan con el prefijo mu-, que en Japón se reconocen ampliamente

como una referencia a un programa de mejora del producto. Un proceso agrega valor cuando

produce bienes o servicios que un cliente pagará por ellos. Un proceso consume recursos,

pero genera desperdicios cuando se consumen más recursos de los necesarios para producir

las mercancías o prestar el servicio que el cliente desea realmente.


33

Control Visual

Control visual es una técnica empleada en muchos lugares y contextos que control de una

actividad o un proceso se hace más fácil o más eficaz por uso deliberado de señales visuales,

desde ropa de color diferente para diferentes equipos, colores vistosos en piso de trabajo y

muchos otros ejemplos diversos. Control visual comunica muy eficazmente la información

necesaria para la toma de decisiones. Un ejemplo es el uso de siluetas de herramienta pintado

en racks de herramienta para indicar qué herramienta debe colocarse en una ubicación

particular, es una forma eficaz de promover no sólo el mantener herramientas siempre en la

misma ubicación, también permite auditorías casi instantáneas de faltantes de herramientas.

Kaizen,

Una herramienta de mejoramiento continuo Kaizen, significa mejoramiento gradual e

interminable, haciendo mejoras en “pequeñas cosas” enfocados a alcanzar siempre estándares

más altos; se refiere a la filosofía o a las prácticas que se enfocan en la mejora continua de

procesos de fabricación, la ingeniería, procesos de negocios, y la gerencia, también se ha

aplicado en cuidado médico, psicoterapia, técnicas de superación personal, gobierno,

actividades bancarias, y muchas otras industrias. Cuando se aplica al lugar de trabajo, kaizen

se refiere a las actividades que mejoran continuamente todas las funciones, e involucra a todos

los empleados desde el gerente general hasta los trabajadores de producción. Abarca procesos

tales como compra y logística, cruzando límites dentro de la organización en la cadena de

suministro. Mejorando actividades y procesos estandarizados, kaizen se enfoca en eliminar

desperdicios. Kaizen primero fue ejecutado en varios negocios 16 japoneses después de la


34

Segunda Guerra Mundial, influenciada en parte por los profesores americanos y expertos en

calidad que visitaron el país. Se ha extendido al mundo entero y ahora se está ejecutando en

muchos otras áreas además de negocios y productividad. Kaizen es un proceso diario, cuyo

propósito va más allá de mejorar la productividad simplemente. Es también un proceso que,

cuando está hecho correctamente, humaniza el lugar de trabajo, elimina el trabajo

excesivamente duro, enseña a la gente a realizar experimentos en su trabajo usando el método

científico y a cómo aprender a identificar y eliminar los desperdicios en los procesos. En

cualquier proceso humanizado la productividad es cada vez mayor: "La idea es cuidar los

recursos de la compañía tanto como elogiar y animar la participación de actividades kaizen".

Para el buen funcionamiento de la disciplina Kaizen, es vital el involucramiento de la gente en

todos los niveles de una organización. El formato para kaizen puede ser utilizando un sistema

individual, buzón de sugerencias, pequeños grupo, o grupos grandes. En Toyota, es

generalmente una mejora dentro de un sitio de trabajo o de un área local e implica a un

pequeño grupo de personas en la mejora de su propio ambiente y productividad del trabajo.

Este grupo a menudo es encabezado por el supervisor de línea que dirige el proceso kaizen,

ésta es a veces una actividad clave para él. Kaizen en una escala interdepartamental más

amplia en la compañía, lleva a la empresa a la calidad total, y libera esfuerzos humanos

mejorando productividad usando máquinas, herramientas y computadoras. Mientras que

kaizen (en Toyota) generalmente se lleva a cabo en pequeñas mejoras, la cultura de pequeñas

mejoras alineadas, continuas y la estandarización rinde resultados grandes bajo la forma de

mejora de productividad compuesta. Esta filosofía difiere de los programas de mejora de

"Orden y ejecución" de mediados del siglo veinte. La metodología de Kaizen incluye realizar

cambios y la supervisión de los resultados, para después realizar los ajustes necesarios. La
35

planeación a gran escala y la programación extensa de un proyecto son substituidas por

experimentos más pequeños, que pueden ser adaptados rápidamente mientras que se sugieren

las nuevas mejoras. Hoy en día, un kaizen enfocado que se diseña para abordar un problema

en particular en el transcurso de una semana se refiere como Kaizen Ráfaga o "kaizen por

evento". Éstos se limitan en alcance, y los problemas que 17 se presentan después en el

mismo sector, típicamente se tratan con otros Kaizen ráfaga. (Tesis Uson)

Objetivos

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se puede representar esquémicamente cualquier

proceso productivo, logístico o administrativo, de forma que permita una fácil identificación de

las operaciones que aporta valor con respecto a las operaciones que serán consideradas mudas,

permitiendo esto priorizar la acción de mejora futura, comprobar asimismo el correcto

cumplimiento con respecto a la demanda y que deje a la vista al mismo tiempo las posibles

dificultades para satisfacerlas. La representación deberá contemplar además el análisis de todas

las comunicaciones e informaciones relativas al proceso, de modo que se encuentren reflejadas el

conjunto de las variables que afectan el sistema.

Método Práctico

El primer paso para que la empresa se encamine hacia lean manufacturing, es conocer cuál es

la situación inicial de partida. No se puede comenzar a trabajar el proceso de mejora si no se

tiene claro por donde hay que empezar, de qué manera hay que actuar, que recursos se necesita,

etc. La manera de autoevaluarse consiste en realizar un value stream mapping o “mapa de la


36

cadena de valor” que permite llegar a conclusiones que constituirán la base para la futura mejora

Ilustración 2/ Value Stream Mapping

organizativa.

Fuente: Manuel Rejadell y Jose Luis Sanchez, LEAN MANUFACTURING ‘’la evidencia de

una necesidad’’. España, editorial Díaz De Santos, 2010

El Value stream mapping (De ahora en adelante VSM), es una visión del negocio donde se

muestra tanto el flujo de materiales como el flujo de información desde el proveedor hasta el

cliente. Se trata de plasmar en un papel de una manera sencilla y visual, todas aquellas

actividades que se realizan actualmente para obtener un producto, para identificar así cual es

la cadena de valor (actividades necesarias para transformar materiales e información en un

producto terminado o un servicio). ’’

Al obtener de una forma muy visual el mapa de la cadena de valor, permite identificar las

actividades que no aportan valor añadido al negocio, con el fin de eliminarlas y poder ser más

eficientes. Los beneficios de la aplicación del VSM son: ayudar a visualizar mas de un simple

proceso, vincular el flujo de información y el de materiales en un solo mapa utilizando un


37

único lenguaje y también obtener un sistema estructurado para implementar mejoras.

(Rejadell & Sanchez, 2010)

Dibujo del VSM: flujo de materiales a partir del cliente.

Se comienza el flujo de materiales siempre por el cliente, con los datos referentes al producto

seleccionado. Se dibuja una caja de datos debajo del icono del cliente y se anotan todos los

requerimientos o condiciones. Se deben incluir las necesidades mensuales y diarias de cada

producto y números de contenedores necesarios por día.

En los íconos de camión deben anotarse de forma precisa las frecuencias de las entregas.

Seguidamente se colocan las diferentes operaciones apuntadas en la hoja “Análisis del flujo

del proceso”. Junto con todos los datos numéricos que se han obtenido.

Ilustración 3/ Flujo de Material


38

Fuente: Manuel Rejadell y Jose Luis Sanchez, LEAN MANUFACTURING ‘’la evidencia de

una necesidad’’. España, editorial Díaz De Santos, 2010

Ilustración 4/Mapa Completo

Fuente: Manuel Rejadell y Jose Luis Sanchez, LEAN MANUFACTURING ‘’la evidencia de

una necesidad’’. España, editorial Díaz De Santos, 2010


39

4.2 Marco contextual

La fábrica industrial Cobres de Colombia Ltda pertenece al sector del metalmecánico. Se

encuentra ubicada en la Cra. 40 N° 11-33 del barrio Acopi Yumbo, Valle del Cauca; se dedica a

la producción de varillas y pletinas de cobre y latón. Actualmente cuenta con 20 colaboradores

en áreas administrativas y 120 colaboradores en áreas operativas (Grafica 3).

Ilustración 5/ Organigrama ABC Ltda


40

Fuente: Área sistemas de gestión.

Sus Canales de distribución nacional son distribuidores a nivel nacional; además se encuentra

presente en mercados del exterior, dentro de los cuales están: Perú, Ecuador, Venezuela, Puerto

Rico, Costa Rica, México y Estados Unidos directamente.

La empresa se constituyó desde el año 1965 con el proceso de refinacion y transformación de

productos de cobre y cuproaleaciones para la industria eléctrica y metalmecánica.

La empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 2004

y sus productos son fabricados bajo normas internacionales, lo que les asegura el liderazgo a

nivel nacional y una destacada posición internacional con personal altamente calificado,

tecnología adecuada y un estricto control de calidad que se ha logrado a través del mejoramiento

continuo y desarrollo de procesos que se han visto marcados por la compra del grupo mexicano

CDE que trajo un nuevos enfoques de trabajo para la compañía y dentro de ello destacamos

inversiones en maquinaria y la aplicación de nuevas herramientas de mejoramiento alineadas con

LEAN MANUFACTURING guiado por una visión de expansión en el mercado internacional.


41

4.3 Marco legal

La tabla muestra la normatividad vigente aplicable

Tabla 1 Marco legal

NORMA DESCRIPCIÓN

Decreto 1697 de 1997 Reglamento de protección y control de la calidad del Aire

Resolución 2400 de Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y

1979 seguridad en los establecimientos de traba6jo

NTC-ISO 10012 Requisitos para los procesos de medición y los equipos de

medición. Especifica los requisitos de gestión de la calidad de un


Editada 2003-06-26
sistema de gestión de las mediciones, asegurando que se cumplan

los requisitos metrológicos.

Gestión Integral de residuos sólidos. Establece tres objetivos

específicos que determinan las prioridades de la gestión de


Ley 99 de 1993
residuos:

Ley 142 de 1994 - Minimizar la cantidad de residuos que se generan.

- Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos que se

generan.

- Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición

final de los residuos sólidos.

Fuente: Adaptado del portal oficial Alcaldía Santiago de Cali y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
42

Antecedentes

En el año 2012, la empresa fue adquirida por el Corporativo Mexicano como parte de un

conglomerado de empresas de transformación de cobre en productos para conducción de energía

ubicadas en el Valle del Cauca. Es por ende que, a raíz de esto se dio inicio al desarrollo de

nuevas metodologías para el análisis de problemas que afectan directamente el correcto

desempeño del proceso productivo.

La Empresa, como parte del conglomerado de empresas anterior al 2012, tenía como

metodología para resolver los problemas que afectaban el correcto desempeño del proceso

productivo la consecución de nuevos equipos sin la verificación en sitio de trabajo del por qué se

generaban las causas de falla (no cumplimiento de los estándares), delegando responsabilidad a

solamente un Departamento: Proyectos. Es así que, como desarrollo de nuevas metodologías

para el Análisis y Solución de Problemas en la cual todas las personas fueran ser partícipes, el

Corporativo Mexicano estableció estrategias encaminadas en solucionar problemas de manera

inmediata que generaban desvíos en los indicadores de control a través del desarrollo de Rutas de

Calidad, cuyo fin es reunir varios problemas que tienen un objetivo en común y que generan

incumplimiento de los estándares de calidad, realizarles un buen análisis de causas, generar las

contramedidas pertinentes y estandarizar los cambios realizados en el Sistema de Gestión: lo cual

no es más que un ciclo PHVA bien enfocado.

Una Ruta de Calidad permite conocer y desarrollar las bases para el análisis y la solución de

problemas, reconociendo la importancia de aprender a elaborar un muy buen análisis que permita
43

identificar la causa raíz y saber cómo generar acciones para la prevención de la recurrencia.

Todas estas bases están cimentadas en las metodologías desarrolladas por la Toyota y que han

sido implementadas por un sinnúmero de organizaciones alrededor del mundo gracias a su

enfoque práctico y participativo al momento de ser desarrollado.

Como antecedentes, se ha tomado como ejemplo Rutas de Calidad desarrolladas por el

Corporativo en otras empresas, que aunque no tienen un proceso productivo similar al de La

Empresa, ha fijado algunos lineamientos para atacar los problemas y la manera de cómo

presentarlos ante la Gerencia


44

5. Metodología

5.1 Tipo de estudio o de investigación

El tipo de diseño de la investigación es no experimental, transversal, descriptivo y explicativo.

5.2 Enfoque de investigación

Está investigación tiene un enfoque cuantitativo, que recolecta analiza y relaciona datos. La

información cuantitativa permite estructurar y soportar con estadística y análisis las

descripciones que se realizan para determinar la situación actual de la empresa y en particular de

las áreas funcionales a tratar dentro de la misma.

5.3 Población

La población objeto de estudio es el proceso de extrusión de cobre de una empresa del sector

metal-mecánico, que hace parte del proceso productivo de la transformación del cobre el cual

está compuesto por: materia prima, fundición, extrusión, calibrado y producto terminado.
45

5.4 Fases de Estudio

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos se llevará a cabo la siguiente

metodología:

Para alcanzar el objetivo específico número uno: Diagnosticar el estado actual de los

desperdicios de proceso de extrusión de una empresa del sector metal-mecánico.

Se aplica herramienta de lean manufacturing VALUE STREAM MAPPING para diagnosticar

(ver anexo 2) los desperdicios presentes en el proceso de extrusión cobre el cual consta de

carguío, extrusión y enrollado y así identificar paso a paso las áreas de acción y posibles mejoras.

Posteriormente se redacta un documento técnico con el análisis de los resultados del diagnóstico.

Para alcanzar el objetivo específico número dos: Diseñar plan de acción enfocado a

determinar oportunidades de mejora que tengan impacto en la disminución del desperdicio en el

proceso de extrusión de una empresa del sector metal-mecánico.

Se aplica una metodología que se desarrollará a través de una estructura basada el ciclo

PHVA llamada RUTA DE CALIDAD la cual se aplicará a través de análisis de causas que nos

lleven a la raíz de los problemas que afecten el proceso, de igual manera se busca la disminución

de desperdicios presentes en el proceso en el área de extrusión cobre lo cual determinará

estándares de proceso que busquen la estabilidad y control.


46

Para alcanzar el objetivo específico número tres: Implementar plan de acción basado en

ciclo PHVA que permita la aplicación de herramientas enfocadas al mejoramiento y

sostenimiento de resultados estandarización.

Se determinarán las contramedidas y estándares de proceso de acuerdo en lo encontrado en

el diagnóstico y se efectúan cambios frente al sistema de gestión de la compañía determinando

un análisis de resultados frente a los problemas y lograr disminución de los desperdicios del

proceso de extrusión cobre.


47

6. Resultados

6.1 Diagnóstico de la situación

Introducción

Empresa del sector metal-mecánico. Se encuentra ubicada en la Cra. 40 N° 11-33 del Barrio

Acopi Yumbo, Valle del Cauca; se dedica a la producción de varillas y pletinas de cobre y latón.

Actualmente cuenta con 20 colaboradores en áreas administrativas y 120 colaboradores en áreas

operativas, sus clientes son nacionales e internacionales.

La empresa tiene la necesidad de identificar las oportunidades de mejora en sus procesos

productivos. El objetivo del diagnóstico es identificar la situación actual como el área de

extrusión cobre desempeña las actividades diarias de proceso. Para alcanzar este objetivo se

realizaron las siguientes actividades:

 Se realiza mapeo de desperdicios de proceso a través (VSM) mediante un trabajo

de campo en la empresa.

 Se redactó un documento técnico con el análisis de los resultados encontrados en

la fase de diagnóstico.

La metodología realizada por el diagnóstico fue adaptada de TPS (Toyota Production

System), (Liker, 2001) el instrumento toma información de los siguientes apartados:


48

 Resolución continua de los problemas fundamentales

 Impulso del aprendizaje organizacional

 Eliminación de desperdicios (MUDA)

Este diagnóstico entregará información de la situación actual sobre el estado del proceso y los

desperdicios presentes, con el fin de generar estándares que permitan el cumplimiento de metas

de producción y alza en temas de productividad.

Trabajo de campo

El mapeo de cadena de valor de desperdicios en el área de extrusión cobre y sus resultados

hacen parte del acervo documental de la investigación. Resultados que surgen a partir de la

evaluación de las actividades que integran los procesos que se tomaron como base para el

diagnóstico. Dicha evaluación consistió en otorgar una valoración de cumplimiento según lo

evidenciado en el trabajo de campo para las actividades mencionadas.

Análisis de resultados

Los resultados se analizarán de acuerdo a ciclo de proceso del proceso de extrusión cobre

donde se analizarán desperdicios que generen en el desarrollo del proceso que generan un tiempo

de más en el resultado final (lead time).


49

Ilustración 6/ Proceso de Extrusión de Cobre ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.

Indicadores

Para dar inicio a este diagnóstico del proceso de extrusión de cobre, se analizaron los

indicadores asociados al área abalados en el sistema de gestión donde encontramos los

siguientes:

 % recirculado extrusión cobre: donde se ve la cantidad de desperdicio de producto

en el proceso y además material que será reutilizado de nuevo en el proceso, ya con un


50

costo de producción tomando éste como uno de los desperdicios más significativos en el

área y más evidente.

Ilustración 7/ Indicador desperdicios de producto (recirculado) proceso de extrusión de


cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Análisis del indicador: En el año 2013 se observa que hubo un comportamiento estable

gracias a que se realizaron los controles establecidos con los utillajes adecuados en el proceso

garantizando en el 80% del año la obtención de la meta propuesta, diferente al año siguiente que

aumentó considerablemente por cambio de utillajes en el proceso y por desgaste de los mismos

generando una desviación en el indicador.

 Costo recirculado extrusión: Muestra el costo de este desperdicio por mes y el impacto

que tiene en la rentabilidad del proceso y la compañía y será base para la medición de las

mejoras que se den en el desarrollo del proyecto.


51

Ilustración 8/ Indicador costo desperdicio de producto (recirculado) procesó de


extrusión de cobre ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.

 Kilogramos producidos: muestra el estado del proceso en cuanto a kilogramos

producidos mes a mes dando un panorama frente a lo que se pueda recuperar a través del

proyecto se vea reflejado en productividad.

Ilustración 9/ . Indicador de kg producción proceso de extrusión de cobre ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.


52

 No conforme extrusión: Muestra el porcentaje de producto que se ve afectado y no puede

dar cumplimiento con las especificaciones determinadas por el cliente.

Ilustración 10/Indicador de producto no conforme (no cumple especificación) procesó


de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Ilustración 11/ Indicador de costo producto no conforme (no cumple especificación)


procesó de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

.
53

Conclusión: El estado actual del proceso en cuanto a desperdicios está definido en estos

indicadores y estando ligados en comportamiento notamos que con la información suministrada

del año 2013 y 2014 se muestra un proceso que no denota control y va en alza en cuanto a

porcentaje generado y de igual manera en el costo que genera a la compañía se enfocará el

diagnostico en determinar causas del incremento y descubrir otros desperdicios que influyan en

los resultados a través de una toma de tiempos y mapeo de valor del área.
54

Toma de tiempos de proceso

Flujograma del proceso

Se determina flujograma del proceso determinando paso a paso la extrusión del producto

desde su carga hasta la salida final, así se determinarán parámetros para la medición de tiempos y

mapeo de proceso.

Ilustración 12/Flujograma proceso de extrusión de cobre

Fuente: Área sistemas de gestión.


55

Análisis de tiempos

De acuerdo al flujograma establecido anteriormente se pasó a realizar trabajo de campo con el

análisis de tiempos paso a paso, buscando determinar los tiempos que tienen mas influencia en

el desperdicio en el proceso e identificar posibles desperdicios ocultos en el proceso que no se

tengan en cuenta y no se midan.

Ilustración 13/ Tiempos proceso extrusión de cobre

Análisis Línea de Extrusión Identificación


Tiempos Muertos

Fuente: Área sistemas de gestión y Andres Ramirez


56

Ilustración 14/ Tiempos proceso extrusión de cobre

Fuente: Área sistemas de gestión y Andres Ramirez

Ilustración 15/Tiempos proceso extrusión de cobre

Fuente: Área sistemas de gestión y Andres Ramirez


57

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos se construirá el mapeo del proceso de

acuerdo a la herramienta VSM para así determinar problemas y generar un análisis de causas que

nos lleve a la causa raíz del problema y determinar desperdicios a controlar que no se han tenido

en cuenta como influencia en el problema general.

Mapeo de proceso línea extrusiónDe acuerdo con lo establecido en la herramienta, se

determina paso a paso del proceso y su % de tiempo por casilla determinando un tiempo total de

proceso total por unidad de 4.7 minutos x billets cifra que se determina como base para el

desarrollo del proyecto.

Ilustración 16/ Mapeo proceso de extrusión de cobre empresa ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión


58
Ilustración 17/ Identificación de desperdicios proceso extrusión cobre ABC Ltda.

MUDAS
MUDAS Mudas identificadas Imagen Situacion actual Situacion mejora Mejora
M1 Sobre produccion
M2 Transporte
M3 Inventario
solo se cuenta con un porta se realizo toma de tiempos de proceso
matriz lo que genera tiempos
de espera para cambio de se determino la fabricacion de otro
referencia de propducto porta matriz

1. Tiempos de cambio
referencia (utillaje)
se determinan tiempos a se realizo toma de tiempos de proceso
travez de analisis de 9,5 horas
M4 Espera de cambio y la utilizacion de 5
personas para esta funsion se disminuyen en 8 horas el tiempo de
cambio

afecta directamente la
productividad del area y se
establece como una perdida de
oportunidad de venta del
2. Cambio de sello(mmtto producto no fabricado en este
correctivo) tiempo
se determina que la variabilidad del
desperdicio no se determina por este
elemento ya que esta mas ligado al
tema de camisa y dados

1.tope extrusion de cobre


Se obtuvieron pesos se determinan procedimientos y se
superiores a 7 Kg. lo que estandariza peso y forma del
incrementaba el % de desperdicio
recirculado extrusión.

2.scrap La obtención de sobrantes


extrusión superiores a 6.5
tubular(desperdicio
generan un incremento en el
producto) indicador de Recirculado
se evidencia desgaste del dado se realiza seguimiento a dados nuevas
y no definicion de tiempo de para verificar temas de desgaste
cambio depende mucho mas
de diametro camisa extrusion se determina tiempo estándar para el
cambio de dados que no afecte el
su baja de medida influye en el proceso (2 meses)
M5 Sobre proceso 3.Diametro dados indicador de recirculado

extrusion
La escogencia de una camisa se determina tipo de acero H13
cuyo material no sea el
indicado para trabajo de se genera stock adicional para evitar
abrasión a altas temperaturas perdida de tiempos de esperra por
causa que se desgasten en respuesta de proveedor
menos de 1 mes
incrementando un 10% su
4.Diametro camisa diámetro y obteniendo pesos
extrusion
5. Determinar longitud de en Scrap superiores al 15%.
Se tienen presente constantes
billet
para determinar longitud billet
pero la longitud calculada no
es real.

Longitudes verificadas
mayores a lo determinado
teóricamente.

un 2% de la produccion mes se se realiza diseño en pro de evitar los


esta viendo afectada por este choques presentados
tema y afecta oportunidad de
venta y consumos de energia se miden costos de consumos
en el centro energeticos y generacion de
desperdicio $
M6 Retrabajos afecta directamente la
productividad del centro y
ademas acarrea una serie de
desperdicios en el proceso.
1. Choques de material
salidad billets
M7 Movimiento
se determina planes de capacitacvion
para el personal en temas de proceso
1. concepto de
M8 RRHH temperatura por el se genra estandar de temperaturas
Capacitacion en control de
personal en el proceso de (tabla)
proceso y manejo operativo
extrusion de prensa extrusora.

Fuente: Área sistemas de gestión.


59

Tabla 2 Consolidado de mudas porcentual proceso de extrusión de cobre


empresa ABC Ltda

% desperdicio presente en
Tipo de Muda el proceso

0%
M1 Sobre produccion
M2 Transporte 0%
M3 Inventario 0%
M4 Espera 30%
M5 Sobre proceso 50%
M6 Retrabajos 0%
M7 Movimiento 10%
M8 RRHH 10%
Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión: Como análisis inicial nos muestra los tiempos más altos del proceso, por lo que nos

da como punto de partida para centrar el trabajo y vemos los pasos de calentamiento con un 41%,

ya que hace parte del alistamiento para el inicio del proceso y consta de 3 horas como lo vemos

en el grafico # 15 mapeo proceso extrusión lo que se toma para el proyecto como un dato

estándar y se centra en el paso de extrusión con un 26% marcando lo que se refiere a proceso y

campo de acción a manejar ya que en este paso se manejan distintas variables de proceso como ,

velocidad, temperatura y competencia del personal, los demás pasos se verán analizados con el

siguiente paso que será dar inicio a la metodología, ruta de calidad donde realizaremos un

análisis del problema y determinar a través de filtros las causas raíz.


60

Análisis de causas.

Como parte del desarrollo del diagnóstico se dará inicio al análisis de causas a través de

RUTA DE CALIDAD donde se determinó un equipo interdisciplinario para llevar a cabo esta

labor, siendo parte las áreas de:

 Manufactura: Operarios líder y auxiliar, supervisores manufactura, gerente

producción

 Ingeniería: supervisor mantenimiento, mecánico

 TPS: coordinador TPS

 Calidad: Jefe laboratorio

 RRHH: jefe recursos humanos

Como primer punto, se realiza reunión, sala de juntas de la compañía con el grupo ya

mencionado, teniendo como objetivo determinar causas que inciden en el problema, para eso se

realizará lluvia de ideas, teniendo en cuenta las Métodos, Materiales, Maquina y Mano de obra,

para resaltar se tiene en cuenta la opinión del operario como personal directamente relacionado al

proceso, el resultado se muestra en la siguiente tabla.


61

Lluvia de ideas

Tabla 3Lluvia de ideas enfocada en proceso de extrusión de cobre ABC Ltda

MÉTODO MATERIALES MÁQUINA MANO DE OBRA

Topes de extrusión sin punto Dimensión dados de Temperatura Horno Goco Control de movimiento al
definido. extrusión (combustible gas) momento de sacar scrap

Presión de bombas para


Obtención de scrap tubular deformar billets de área Personal nuevo operando la
Longitud de billets
deformado. menor a 120 mm2 como Prensa sin capacitación
producto extruido

Idioma de la máquina no se
Control de longitud en corte Personal sin concepto claro de
Dureza de material encuentra ni en español ni en
inicial calibrado. manejo de temperaturas
ingles

No se tiene una herramienta de Sin conocimiento de afectación


Billets moldeados sin una Diámetro camisa de
medición para corte final de producto extruido en
longitud estándar. Extrusión Prensa 1400
(medidas a marcador) sobrante calibrado.

Falta de capacitación en
Material con inclusiones Tiempos de parada mtto sello
Velocidad de extrusión causas de generación de
metálicas. agua
material recirculado.

Tramos para verificación de


tiempos de alistamiento y Choques material prensa de
material sin una longitud
cambio de refrencias salida
definida

Determinación de la longitud
teórica del billet a extruir.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión: Como resultado se obtiene una definición de causas dadas en el debate realizado

y quedan como base para el siguiente paso definir cuáles de estas son causas posibles.
62

Definición posible causas

Con lo ya establecido en el primer paso lluvia de ideas lo que se realizará con el grupo

teniendo en cuenta una revisión de cada una y definiendo resultado de la causa frente al proceso,

en cual tiene más influencia en el problema y así logrando filtrar causas y seguir en la definición

de causa raíz el resultado en la siguiente tabla:

Tabla 4Análisis posibles causas generación desperdicio en el proceso de extrusión de cobre


ABC Ltda

POSIBLES CAUSAS REVISIÓN DE RESULTADO CAUSA

CAUSAS PROBABLE

Topes a longitud de El tope de extrusión Estandarización de la SI

extrusión para VPT o cada operario lo posición del tope de

Pletina sin punto desplaza de acuerdo a extrusión

definido. su experiencia en el

proceso

Obtención de scrap Diámetro de dado de Producto con SI

tubular deformado o extrusión sin las presencia de óxidos

agrietado. medidas adecuadas superficiales.

Stock camisa de Sin una camisa del Recirculado superior SI

extrusión (acero H13) material adecuado en al 14% por

Stock. Dilatación del deformación

material y aumento temprana del

peso del Scrap. material: 15 días


63

Velocidad de extrusión. En el rompimiento Material al inicio con NO

inicial de la extrusión una curva que puede

se inicia la extrusión estirar el material o

de manera lenta. quedar como

sobrante.

tiempos de alistamiento solo se tiene un porta Productividad SI

y cambio de referencias matriz y esto genera

un gran tiempo de

cambio después de

cada referencia

movimientos

Determinación de la Se tienen presente Longitudes SI

longitud teórica del constantes para verificadas mayores a

billet a extruir. determinar longitud lo determinado

billet pero la longitud teóricamente.

calculada no es real.

MATERIALES

Dimensión dados de Variación en Scrap variable en SI

extrusión diámetros de los dados peso: desde 6.5 hasta

8.5 Kg

Dureza de material Variación de dureza No influye en las NO

dependiente del variaciones de


64

tiempo de moldeo: sobrante extrusión.

nucleación.

MATERIALES

Material con Proceso de Moldeo limpieza de NO

inclusiones metálicas superficial de billets

Billets moldeados sin Verificar mesa La verificación de NO

una longitud estándar. Lingotera longitud moldeada

depende de la

cantidad fundida

Tramos para Operario no revisa los Capacitaciones a SI

verificación de material manuales personal por Centro

sin una longitud

definida

MÁQUINA

Presión de bombas Los billets no Billets No- NO

para deformar billets adquieren una Conformes.

de área menor a 120 temperatura

mm2 como producto homogénea y no

extruido alcanzan a ser

deformados.

Temperatura Horno Sin medición de Billets sin SI

Goco (combustible gas) temperatura real calentamiento


65

homogéneo

quedándose

Idioma de la máquina Algunas partes de la Desconocimiento de NO

no se encuentra ni en máquina vienen con su los verdaderos

español ni en ingles nombre original en nombres de algunas

mandarín partes de la máquina

y sin el manual bien

traducido.

Tiempos de parada Se toma afecta productividad SI

mtto sello agua aproximadamente 8 y costos

horas el cambio del

sello.

Choques material Se está generando no incremento NC y SI

prensa de salida conformes por productividad

choques y genera

tiempos muertos en

cada evento

Diámetro camisa de Dilatación del material Variación del peso SI

Extrusión Prensa 1400 y aumento peso del del Scrap de 4 Kg,

Scrap. con camisa nueva a

6.5-7.0 Kg después

de 1 semana de uso.
66

MANO DE OBRA

Control de movimiento Plan de Capacitación Personal sin NO

al momento de sacar capacitación

scrap tubular.

Falta de capacitación

en causas de

generación de material

recirculado.

Personal nuevo

operando la Prensa sin

capacitación

Personal sin concepto No se ha Algunos billets se SI

claro de manejo de estandarizado las quedan sin deformar

temperaturas billets de temperaturas

extrusión adecuadas para

deformar un billet

acorde referencias.

Sin conocimiento de Personal de extrusión Variación recirculado NO

afectación de producto sin conocimiento de calibrado cobre

extruido en sobrante longitud de sobrantes

calibrado. en calibrado.
67

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión: el resultado del ejercicio arrojó 11 de las causas analizadas como causas

potenciales lo que se analizará en el siguiente paso, a este punto definimos ya problemas de los

cuales están directamente relacionados con los desperdicios ya vistos al inicio del análisis y

desperdicios que no se tenían en cuenta.

Diagrama Causa-Efecto
68

De acuerdo a la depuración realizada en el paso anterior procedemos a estructura diagrama de

causa y efecto herramienta que nos ayudará a definir qué causas son potenciales frente al

problema para de esta forma dar inicio a toma de análisis y oportunidades de mejora.

Ilustración 18/ Diagrama causa y efecto de proceso extrusión de cobre ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.


69

Causas potenciales

En este paso se toman las causas del paso anterior y las definimos como causas potenciales,

las cuales son las que daremos inicio a establecer análisis individual y mostrar el estado actual de

cada una de ellas para comprobar realmente su incidencia en la generación de desperdicios en el

área dejando método y quien es el responsable de los análisis, resultados relacionados en la

siguiente tabla:
70

Tabla 5 Acciones generadas a análisis causas potenciales enfocadas en proceso de extrusión de


cobre ABC Ltda.

¿Qué acción se va a hacer para ¿Cómo se realizará la ¿Quién realizará la


Causa potencial
comprobar esta causa? validación? validación?

Topes a longitud de extrusión para VPT se genera seguimiento de desperdicio de verificando indicador de
operario lider
o Pletina sin punto definido. acuerdo a tope de estruxion recirculado

Obtención de scrap tubular deformado se enlaza de acuerdo a topes y dados


8 andres ramirez
o agrietado. para estandarizar peso

determinar estock y definir material indicador recirculado y andres ramirez- area de


Stock camisa de extrusión (acero H13)
idoneo material en el sistema compras

tiempos de alistamiento y cambio de se realizara analisis de tiempos en


productividad andres ramirez
refrencias proceso de cambio de refrencia

Determinación de la longitud teórica del Revisar longitudes sobrantes calibrado Verificar longitud de
planificacion
billet a extruir. Cobre con respecto calculado teórico. sobrantes reales

se realizara seguimiento con dados nuevos y se


Dimensión dados de extrusión estandariza su tiempo de uso
recirculado andres ramirez -operario lider

se realizara seguimiento comportamiento material


Temperatura no definida por referencia no conforme andres ramirez -operario lider
y se genera tabla de temperatura por referencia

se realizara analisis de tiempos de cambio de tiempos parada por


Tiempos de parada mtto sello agua andres ramirez -operario lider
sello para determinar acciones mantenimiento correctivo

Choques material prensa de salida cambio sistema de salidad no conforme ingenieria

Diámetro camisa de Extrusión Prensa Verificar cambios de camisas durante 2013 y


recirculado compras -manufactura
1400 2014 y material de estas.

Personal sin concepto claro de manejo plan de capacitacion peronal producto, proceso,
cumplimiento del plan SGC-andres ramirez
de temperaturas billets de extrusión mantenimiento, estandarizacion

Fuente: Área sistemas de gestión.


71

Topes longitud de extrusión para VPT o platinas no definido: con lo establecido en el

análisis de lluvia de ideas, el manejo de los topes de extrusión los cuales su función es definir el

alcance del pistón el cual influye en el resultado del desperdicio en este paso de la siguiente

manera identificaremos que incidencias en el desperdicio se encuentra en el proceso:

Producto: se identifica que en el manejo del tope puede influir en que el peso y la calidad del

producto sea óptima, ya que si no se tienen en cuenta primero los óxidos (material que genera

daños en material) presentes en el proceso pueden generar incidencia en el producto final.

Utillaje: aquí se identifica que la definición del manejo de los topes puede generar que la el

limite determinado en la maquina sea el optimo para el manejo del proceso y así buscar que se

eviten daños en el utillaje en este caso la matriz de extrusión lo que genera un cambio de

referencia y tiempos que inciden en la productividad del centro.

Personal: el personal no tiene determinado dentro del proceso la influencia que tiene el

manejo de los topes frente a la generación de desperdicios se debe fortalecer a través de

capacitación al personal para generar conciencia del problema y que el análisis desarrollado sea

una base para el trabajador.


72

Ilustración 19/ Prensa extrusión tope proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

TOPE EXTRUSION

Fuente: Área sistemas de gestión.

Ilustración 20/ Prensa extrusión tope proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

TOPE EXTRUSION

Fuente: Área sistemas de gestión

Conclusión: verificación de indicador de recirculado de acuerdo al uso de los topes en pro de

la disminución del desperdicio.

Indicador: Recirculado cobre.


73

 Obtención de scrap (sobrante de proceso) tubular deformado o agrietado: en este

punto podemos analizar el desperdicio físico que se genera después de la extrusión de cada

unidad donde se atrapan óxidos que aseguran la calidad del producto, en este momento y como

lo veremos en las imágenes podemos ver que no es estándar el peso generado y al día ahora se

presentan pesos de 7.5 kg y con una apariencia física deteriorada esta parte tiene una relación

directa con el tema de topes de extrusión y estado de camisa de lo cual está dentro del

diagnóstico en desarrollo.

Ilustración 21/ KAIZEN inicial cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área de Gestión Humana


74

Graficas de control 2013 vs 2014

Ilustración 22/ Desperdicio proceso de extrusión de cobre ABC Ltda 2013 vs 2014.

Desperdicio Extrusión de Cobre


20,000%
18,000%
% Recirculado

16,000%
14,000%
12,000% 2013
10,000% 2014
8,000%

Fuente: Área sistemas de gestión.

En la gráfica anterior podemos observar el comportamiento del desperdicio del proceso en

cuanto a desperdicio de material se refiere (Cobre) del año 2013 vs 2014 donde se evidencia la

variación en kg teniendo en cuenta otras variables como diámetro de dados de extrusión, camisa

y velocidad de extrusión, lo que se busca es generar una estandarización de peso teniendo un

impacto positivo.
75

Tabla 6 Comportamiento desperdicio de producto en el proceso de extrusión de cobre ABC


Ltda.

RECIRCULADO EXTRUSIÓN COBRE


Kg Producidos en Centro Kg. Recir. Kg. Recir.
MES % Rec 2013 % Rec 2014
2013 2014 2013 2014
ENERO 208.420 201.331 10,03% 11,62% 23.635 26.875
FEBRERO 202.478 155.173 11,68% 11,74% 27.011 21.117
MARZO 191.412 149.091 11,33% 19,97% 24.549 37.847
ABRIL 176.339 159.638 11,33% 12,10% 22.756 22.057
MAYO 200.254 126.859 12,12% 13,51% 27.989 20.513
JUNIO 196.975 168.148 9,73% 9,72% 21.633 18.617
JULIO 192.445 167.653 11,54% 11,00% 25.593 21.648
AGOSTO 247.418 153.494 11,74% 11,64% 33.066 20.613
SEPTIEMBRE 216.012 154.787 12,32% 12,88% 30.550 23.166
OCTUBRE 254.517 179.187 13,10% 13,11% 39.396 27.593
NOVIEMBRE 231.843 178.406 11,80% 10,49% 31.262 21.202
DICIEMBRE 187.903 124.937 12,43% 9,91% 26.852 13.837
Promedio 2015 208.835 159.892 11,6% 12,32% 27.858 22.924
META 2014 12,50%

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión: se realiza seguimiento y de acuerdo al resultado se definirá peso estándar del

scarp (desperdicio) y el enlace del proceso de topes de extrusión y la camisa de extrusión y así de

igual manera conseguir una forma homogénea del mismo.

 Diámetro y tipo de camisa de Extrusión Prensa 1400: se realiza análisis de la camisa

de extrusión, la cual es el núcleo del proceso y tiene influencia en los desperdicios generados, ya

que se presenta un desgaste y esto afecta directamente el indicador a evaluar, se tienen en cuenta

los siguientes puntos:


76

Tipo de material (acero): se evidencia dos tipos de material para esta parte de la máquina,

los cuales son: ACERO H13 Y ACERO 4340 con los cuales se realiza seguimiento teniendo en

cuenta costo e impacto en el proceso. (ver anexo fichas técnicas de los aceros).

Diámetro: aquí vemos el desgaste frente a lo que se produce y como sin un estándar de

tiempos va a ser uno de los principales focos de desperdicio del proceso como se identificó en el

comportamiento de los indicadores.

Stock del material y tiempos de cambio: en este análisis identificamos que en el almacén no

se tiene un stock de ninguno de los dos aceros y los tiempos de consecución de la misma están

determinados en aproximadamente 30 días hábiles el ACERO H13, es importado del Japón y el

ACERO 4340 de la USA lo que nos muestra como en caso de daño de estos dos materiales se

corre un riesgo alto primero de tener que afectar el desperdicio del área notablemente o

definitivamente parada del proceso durante la consecución de los mismos.


77

Ilustración 23/ Puntos de impacto cambio de acero camisa de extrusión.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión:

 Se realizará análisis de movimientos del material y su definición dentro del stock

del sistema.

 Determinar estándar de tiempo de cambio

 Tiempo de respuesta del vendedor

 Política de Inventario

 Gestion de inventarios

 Selección de nuevos proveedores.


78

Analisis de tiempos causa potencial

 Tiempos alistamiento cambio refrencia: para este análisis se determinó una medición

de tiempos enfocado en este paso del proceso donde se identifican los pasos y tipo de

proceso que representa teniendo en cuenta una base de 4 tiempos se realiza utilizando

formato de tiempos dentro del sistema de calidad.

Recursos: cronometro, tabla, lapicero, formato

Tabla 7 Plano proceso de extrusión de cobre ABC Ltda

FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS

PROCESO: Extrusion ANALISTA:


FECHA: febrero de 2015 andres ramirez
No. ACTIVIDAD SIMBOLOS T1
1 Expulsa Carro porta matriz para sacarla 2
Enrosca carcamo porta matriz operario
2 de dados 11
Desplazamiento a tomar polipasto para
3 sacar matriz 7
Enganche de carcamo a travez de gancho
polipasto y sube matriz con control
4 electrico 10

5 desliza matriz con Polipasto hasta el piso 11


6 se retira la matriz del porta matriz 40
se intruce la nueva matriz con las pinsas 10
se engancha de nuevo polipasto en el
carcamo 3

se pone a altura de prensa y se dezplaza


7 con polipasto al carro movil portamatriz 3
libera gancho polipasto y desmonta
8 carcamo del porta matriz 5
9 Se pone posicion de extrusion 2
01:44 1 MINUTO Y 44 SEGUNDOS

Fuente: Área sistemas de gestión.


79

Porta matriz

Ilustración 24/ Porta matriz para cambio referencia de producto en el proceso de extrusión de
cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.


80

Ilustración 25/ KAIZEN inicial cambio utillaje en el proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.

Fuente: Área de Gestión Humana

Conclusión: este resultado se tomará como el antes de esta causa donde luego de las acciones

a tomar sean implementadas, se determina que por cada cambio de referencia dentro del turno

que aproximadamente está en 4 0 5 referencias cada una tomando 1:44 minutos promedio día de

7:20 minutos tiempo en el que el producto se encuentra generando desperdicios de tiempos

muertos que pueden ser una oportunidad de productividad de 2 dos billets, teniendo en cuenta el

resultado del mapeo inicial y además la dificulta en la salida de la matriz que puede afectar al

operario.
81

 Determinación de la longitud del billets a extruir: en lo establecido en la herramienta

se analizó el desperdicio resultante de acuerdo a las longitudes de billets determinadas por el

programador donde evidenciamos que algunas referencias se generan sobrantes muy

significativos donde por necesidad del proceso se debe optimizar lo máximo posible y sentar

definitivamente el sistema SAP.

Ilustración 26/ KAIZEN longitud de billet en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área de Gestión Humana


82

Se evidencia en el análisis realizado sobrantes adicionales en las diferentes referencias

desde 40 cm hasta 1.5 metros de acuerdo a la referencia trabajada, lo que nos muestra el impacto

que tiene frente a la generación de desperdicio en el área y la falta de estandarizacion de la

longitud de los billets programados.

Ilustración 27/ Temperaturas por referencia horno proceso de extrusión de cobre


ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión: Se realizó seguimiento y se concluye que algunas de las longitudes establecidas

teóricamente por el sistema SAP, no concuerdan con el real obtenido (Físico). Por tal motivo que

se requiere realizar cambios en el rendimiento real vs rendimiento teórico del sistema, para

disminuir o eliminar los sobrantes adicionales en el proceso sin afectar el indicador de

recirculado.
83

 Dimensión dados de extrusión: no se tiene un control de cambio de este utillaje

en un tiempo determinado y esto da como resultado el incremento de desperdicio con

pesos de scrap mayores a 7KG se realizará seguimiento de tiempos de cambio y

estandarización.

Ilustración 28/ Plano fabricación dados de extrusión de cobre ABC Ltda

Fuente: Área de proyectos y sistema gestión.


84

Ilustración 29/ Kaizen inicial dados de extrusión de cobre


ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión:

 Se identificó que se le da uso a los dados de extrusión sin un tiempo de vida útil definida

lo que genera más desperdicio.

 Se da al grupo de trabajo dados nuevos y se realizará seguimiento para definir tiempos de

cambio.
85

 Personal sin concepto claro de manejo de temperaturas de billets para proceso de

extrusión: se realiza seguimiento de comportamiento del material x referencia y longitud de

billets como se nota en la imagen y esto se cruza con el indicador de no conforme el cual se

ve afectado porque en el desarrollo del proceso se quedan billets que por falta de temperatura

no terminan el proceso y generan tiempos muertos por cambio de billets.

Ilustración 30/ Longitud de billets por referencia proceso de extrusión de cobre


ABC Ltda.

Fuente: Área de Manufactura.

Conclusión:

 Plan de capacitación personal producto, proceso, mantenimiento, estandarización

 Debido a la variabilidad de temperatura en el proceso y la variación en referencias

extruidas no se tienen un estándar que evite la generación de no conformes.


86

 Definir temperaturas x referencia de billets de acuerdo al comportamiento

analizado y generar tabla de temperaturas.

 Tiempos de parada por cambio sello: en el desarrollo del análisis total del

proceso se dio un cambio de sello que hace parte de la máquina y que a su desgaste

genera cambio inmediato, este tiempo es reportado por mantenimiento correctivo

repetitivo y toma al redor de un turno en el siguiente formato de medición de tiempos:


87

Tabla 8 Análisis de tiempos y movimientos en proceso de cambio sello en proceso


extrusión de cobre ABC Ltda.

FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS

PROCESO: EXTRUSION GOCO ANALISTA:


FECHA:
No. ACTIVIDAD SIMBOLOS T1

Desmonte
Desconectar electricamente los dos
motorreductores que mueven los
1 rodillos internos del tanque 20

Desconectar mangueras hidraulica y


neumatica del sistema de halar
2 pletinas 20

Desacoplar tuveria del sistema de


3 desague 30

desacoplar pistones hidraulicos del


4 sistema de movimiento brazos 20
desacoplar tres flaches que forma el
sistema del abanico instalar polipasto
5 para bajarlos 90

desacoplar tuveria que alimenta el


6 tanque 30

despegar tanque y posicionar 2


7 montacargas para correr el tanque 60

Limpiar y rectificar roscas y colocar


8 empaquetadura nueva 30
Montaje

montar y acoplar los 3 flanches del


9 sistema del abanico 60

10 acoplar la entrada de agua al sistema 30

correr y alinear el tanque a su posicion


12 inicial 60

13 acoplar el sistema de desague 30

14 acoplar sistema de los brazos 20

acoplar hidraulica y neumatico del


15 sistema de halar pletinas 20

conectar electricamente los


16 motoreductores rodillos internos pscina 20
prender bomba y calibrar la formacion
17 del abanico 30
18 570 9,5

Fuente: Área sistemas de gestión.


88

Conclusión: En el análisis nos muestra un tiempo de 9.5 horas para el cambio del sello

situación que se presenta por tema de la maquina y se puede promediar que en este tiempo

depara lo que no se está produciendo, son aproximadamente 90 billets con un promedio de peso

de 60 kilogramos por unidad, además de tener en cuenta el costo del personal que realiza esta

labor, relación que se encuentra en el siguiente cuadro.


89

Ilustración 31/ KAIZEN inicial cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área de Gestión Humana

Tabla 9 Costos mano de obra cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.
# de costo x total
personal en cargos costo promedio hora horas(9,5
labor horas)
2 mecanicos 4683 88977
1 electricista 4431 42095
2 montacargas 3046 57874
total 188946

Fuente: Área de Gestión Humana


90

 Choques prensa 1400: se realiza análisis utilizando EPCC y se determina costo de parada y costos de mano de obra que influyen

en el problema.

DÓNDE (se QUIÉN (es


ACCIÓN EFECTO PROBLEMA CAUSA QUÉ (se va a hacer) POR QUÉ (se requiere) COMO (se realizará)
realizará) responsable)

El diseño original de la prensa de la Diseño de planos y gestion de materiales.


piscina es para referencias grandes.
En el proceso de extrusion se presenta con Las referencias pequeñas al salir del
Cambiando el diseño de la prensa
mucha frecuencia el que el material extruido proceso de extrusion e ingresar a la Ampliacion del horizonte en los ejes horizontal y vertical de
Cambio de diseño de la prensa de la se puede dar mas horizonte para Zona 6: Area de
MEJORA *Aumento en el recirculado de cobre. se estrelle contra la prensa de la piscina piscina de enfriamiento sufre un doblez la prensa de la piscina Goco. Ingenieria
piscina Goco. que el material extruido no se Extrusion Goco
Goco. Aproximadamente el 2% del material debido a su poco volumen lo que
entrelle contra la prensa.
extruido ocaciona que el material se estrelle con
la prensa debido al poco espacio que
tiene el material para desplazarse. Instalacion de mecanismo en la mordaza inferior.
91

Ilustración 32/ Kaizen inicial coques material proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.

Fuente: Área ingeniería.

Kilogramos de desperdicio generados: podemos observar el comportamiento de la

generación de desperdicio de material debido a choques en la mitad del proceso lo que será la

base para determinar el costo y el porcentaje de la producción mensual del proceso.


92

Tabla 10 Kilogramos de desperdicio de MP en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

kilogramos de recirculado en extrusión 2014

enero 26365

febrero 20802

marzo 30346

abril 20647

mayo 19345

junio 18617

julio 21157

agosto 19118

septiembre 23166

octubre 27593

noviembre 17649

diciembre 13909

promedio 21559,5

suma 258714

Fuente: Área de Manufactura


93

Ilustración 33/ Prensa salida billets extruidos prensa de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área ingeniería.

Para determinar el costo hasta este paso del proceso se determina el costo total hasta ese punto

teniendo en cuenta el costo de los procesos anteriores como: Empaque, Fundición, Corte y

Extrusión de cobre lo que nos permitirá determinar costo por tonelada.

Tabla 11 Costo por recirculado de nuevo en proceso

Costo por recirculado de nuevo en proceso

pesos x kg (2014)

empaque $ 47,77

fundición $ 587,30

corte $ 141,39

extrusión G $ 644,31 precio x Ton

$ 1.420,77 $ 1.420.770,00

Fuente: Área de Ingeniería


94

El porcentaje (%) de Toneladas generadas en desperdicio frente a producción mensual de

material es de un 2% lo que representa 3.27 ton de 1.420 procesadas con un impacto económico

de $ 4.645.917 por mes.

Toneladas generadas en recirculado por mes (2%) 3,27241 $ 4.645.917,90

Definición causa raíz

Para determinar el costo hasta este paso del proceso se determina el costo total hasta ese punto

teniendo en cuenta el costo de los procesos anteriores como: Empaque, Fundición, Corte y

Extrusión de cobre lo que nos permitirá determinar costo por tonelada.

Tabla 12 Costo por recirculado de nuevo proceso

Costo por recirculado de nuevo en proceso

pesos x kg (2014)

empaque $ 47,77

fundición $ 587,30

corte $ 141,39

extrusión

G $ 644,31 Precio x Ton

$ 1.420,77 $ 1.420.770,00

Fuente: Área de Ingeniería


95

El porcentaje (%) de Toneladas generadas en desperdicio frente a producción mensual de

material es de un 2% lo que representa 3.27 ton de 1.420 procesadas con un impacto económico

de $ 4.645.917 por mes.

Toneladas generadas en recirculado por mes (2%) 3,27241 $ 4.645.917,90

Definición causa raíz

En este punto y después de establecer nuestro diagnóstico, damos paso a lo que será la base de

acciones a realizar en el proceso donde tendremos en cuenta las hipótesis presentadas, resultados

de análisis y la definición de si o no es una causa raíz directamente relacionada con el problema,

de este punto partimos el desarrollo de resultados de este proyecto.


96

.
Tabla 13 Resultados causas potenciales en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Conclusiones
Resultados de las
Causa sobre la relación
Hipótesis acciones de Raíz
potencial de la causa con el
validación
efecto

Se determina que la

Topes a variabilidad del


Se ve como
longitud de desperdicio no se
resultado la no Este paso depende
extrusión para determina por este
influencia en el de estado camisa y NO
VPT o Pletina elemento ya que
indicador de dados de extrusión.
sin punto está más ligado al
recircula.
definido. tema de camisa y

dados

La variación en
La obtención de
diámetro del dado
sobrantes extrusión
de extrusión y Se obtuvieron pesos
Obtención de superiores a 6.5
limpieza y el superiores a 7 Kg. lo
scrap tubular generan un
incremento en que incrementaba el SI
deformado o incremento en el
diámetro de la % de recirculado
agrietado. indicador de
camisa generan extrusión.
Recirculado
recirculado
Extrusión.
superiores a 6.5Kg
97

que es lo

determinado

teóricamente para

controlar el

porcentaje de

recirculado

garantizando

conformidad del

producto extruido.

Se evidencia que no
se evidencia el uso Determinar stock
se tienen stock
de dos clases de mínimo y
Stock camisa de mínimo para estos
acero y se verificara durabilidad
extrusión (acero materiales y hay NO
el estado de estos estándar por
H13) tiempos de respuesta
materiales en el toneladas
de importación muy
sistema producidas
altos

Se evidencian
Se evidencia como Se determinan la
tiempos de cambio
Tiempos de oportunidad de reducción de
de utillaje muy altos
alistamiento y mejora los tiempos tiempos para ver
como se identificó SI
cambio de que toma el cambio influenciado el
en el análisis de
referencias de referencia y su indicador de
tiempos del proceso
procedimiento productividad
tiempos de 1:44 seg
98

tiempo determinado

como oportunidad

de producción

Centímetros de más La longitud


El billet no tenía la
con los cuales se variable del billet
Determinación longitud adecuada
calculaba la longitud para una misma
de la longitud para obtener el
de billet referencia y SI
teórica del billet rendimiento óptimo
incrementaba la longitud afecta el
a extruir. y que el sobrante
longitud de los incremento de
fuera mínimo.
sobrantes. recirculado.

Se evidencia

desgaste del dado y

no definición de
No se tienen Su baja de medida
Dimensión tiempo de cambio
definido tiempos de influye en el
dados de depende mucho mas NO
vida útil para este indicador de
extrusión de diámetro camisa
utillaje recirculado
extrusión.

Conclusiones
Resultados de las
Causa sobre la relación
Hipótesis acciones de Raíz
potencial de la causa con el
validación
efecto
99

Afecta

Se determinan directamente la

tiempos atravez de productividad del


Tiempos de parada
Tiempos de análisis de 9,5 horas área y se establece
de maquina muy
parada mtto de cambio y la como una pérdida SI
altos por desmonte
sello agua utilización de 5 de oportunidad de
de sello
personas para esta venta del producto

función. no fabricado en

este tiempo.

En el análisis

Determina costo de encontramos que un Afecta

parada y costos de 2% de la produccion directamente la

Choques mano de obra que mes se está viendo productividad del

material prensa influyen en el afectada por este centro y además SI

de salida problema ya que tema y afecta acarrea una serie de

está directamente oportunidad de desperdicios en el

relacionado venta y consumos de proceso.

energía en el centro
100

Desde que se

compró la Prensa

1400 en el 2012

hasta Marzo del

2014 no se había
El desgaste pronto La escogencia de
hecho cambio de la
de la camisa una camisa cuyo
camisa, el material
(aumento de material no sea el
de esta era de Acero
diámetro en poco indicado para
H13, en Marzo y
tiempo de uso: 15 trabajo de abrasión
Agosto del 2014 se
Diámetro días) se genera por a altas temperaturas
cambiaron las
camisa de un material que no causa que se
camisas por Acero SI
Extrusión cumple con desgasten en menos
4340 pero se
Prensa 1400 especificaciones de 1 mes
desgastaron muy
mecánicas a causa incrementando un
pronto
de que el material 10% su diámetro y
incrementando su
no es el adecuado obteniendo pesos
diámetro y el
para extrusión en en Scrap superiores
recirculado (superior
caliente al 15%.
a 15%). En

Septiembre se

volvió a cambiar la

camisa por una de

Acero H13.
101

El no tener
El personal que va
conceptos claros de
Personal sin detrás del operario Se ha realizado
cómo controlar el
concepto claro líder tiene claro seguimiento, los
proceso genera que
de manejo de como operar la operarios en medio
los operarios no SI
temperaturas maquina extrusora del proceso van
conozcan
billets de mas no cómo tener reforzando su
generación y
extrusión el proceso aprendizaje
control del
controlado
recirculado.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Analisis de resultados

Para continuar con el desarrollo del proyecto damos paso a la fase de análisis de resultados de

las acciones ya identificadas y analisadas para medir el efecto que tiene en la generacion de los

diferentes despercios.

Se realizó con base en la herramienta VSM (value stem mapping) la cual nos permite

identificar procesos enfocado a identificar oportunidades de mejora en los procesos, en esta

ocasión le damos un enfoque diferente y se estahlece como análisis de cadena de valor de

desperdicios, con el fin de que lo se identificó en nuestro diagnóstico nos permitió establecer los

desperdicios presentes en esta área donde se identificaron desperdicios que no se contemplaban

como prioridad en el proceso.


102

Los resultados se analizarán de forma independiente de acuerdo a desperdicios que generen

en cada uno de los recuadros de proceso y como se ve en la imagen 1 cadena de valor.

VSM Extrusión

Ilustración 34/ Mapeo cadena de valor desperdicios Plano proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.

Fuente: Área Manufactura.

Transporte: se genera desplazamiento repetitivo para el abastecimiento de materia prima por

falta de mecanismo que genere apoyo en temas de cargas pesadas.


103

Calentamiento Horno

Esperas: se genera al inicio del proceso con un tiempo prolongado para que la materia prima

esté lista para procesar posibilidad de disminuir este tiempo.

Expulsión

Movimientos: se generan movimientos que no agregan valor al proceso y generan tiempos de

más.

Extrusión

Esperas- Sobre Proceso: se generan paradas, ya que se presentan billets que no termina su

ciclo de trasformación y para el proceso se presenta por parámetros de temperatura.

Enfriamiento

Sobre Proceso: se presentan a la salida del material, ya que se presentan choques y esto

genera un sobre procesó.


104

Ilustración 35/ Mapeo cadena de valor desperdicios Plano proceso de extrusión


de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área Manufactura.

En este punto de igual forma se determina que dentro del proyecto no se atacarán todos los

desperdicios, pero el diagnóstico generado será la base para generar inversiones a largo plazo

que apunten a la disminución y estandarización de desperdicios en el área de extrusión cobre.

En este punto se determina el efecto que se genera frente a cada punto y desperdicio del

proceso de los cuales en este análisis mostraremos cual fue su resultado y por ende su

contramedida para asegurar el proceso y cómo se ha determinado en el objetivo de este proyecto

la disminución de desperdicios en el área.


105

Ilustración 36/ Resumen desperdicios identificados proceso de extrusión de


cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

En el desarrollo de esta ruta de calidad, definimos las contramedidas a aplicar con el fin de

atacar directamente el problema donde definimos:


106

 Causa raíz: las cuales se definieron en el paso anterior de análisis de causa

potencial a causa raíz definitiva.

 Acciones a realizar: se determinan contramedidas para abatir estas causas y por

ende la generación de estándares de proceso.

 Como se van a realizar estas acciones: cuál será su enfoque y estrategia, además

de recursos y tiempos de aplicación.

 Responsables del desarrollo de acciones: personas encargadas del desarrollo de la

estrategia o herramienta a aplicar.

 Área en la que se realiza: dónde se realizará área de extrusión cobre.


107

Tabla 14 Definición causa raíz en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

¿Qué acción se va a ¿Dónde se


¿Cómo se va a hacer ¿Quién la
Causa Raíz hacer para abatir esta va a hacer
esta acción? realizará?
causa? la acción?

Tomar tiempo de vida útil de


Obtención de scrap tubular Estandarizar tiempo de duración Operario Lider Prensa de
dados de extrusión y limpieza y
def ormado o agrietado. de dados. TPS Extrusión 1400
estandarizar tope f inal extrusión.

de acuerdo a los tiempos ya


tomados se presenta como
f abricacion de un segundo porta
tiempos de alistamiento y justif icacion y ademas se manda Prensa de
matriz que generara una TPS
cambio de ref rencias a crear porta matriz con el area Extrusión 1401
disminucion en estos tiempos
de ingenieria para asi realizar
medicion con la mejora

Realizar seguimiento al material


Determinación de la longitud Estandarizar los billets según Operario Lider Producción
extruido Vs. calibrado (sobrantes
teórica del billet a extruir. ref erencia a trabajar. TPS Cobre
teórico Vs. real).

se realiza seguimiento de
Generar tabla de de temperaturas por billets y
Temperatura no def inida por Operario Lider
temperaturas por ref erencia a teniendo en cuenta ref erencia, horno
ref erencia TPS
extruir (estandar) temperatura, utillajes , personal y
indicador de no conf ormes

se genera cambio en la maquina


el area de proyectos realiza
Tiempos de parada mtto sello (prensa 1400) lo que busca Prensa de
planos y modif icacion de proyectos
agua reducir drasticamente los Extrusión 1400
mecanismo de cambio
tiempos de cambio

Cambio de diseño prensa goco diseño de planos, ampliacion


Choques material prensa de Prensa de
en pro de disminicion de horizontes de ejes y vertical de la proyectos
salida Extrusión 1400
i9ncidentes (choques) prensa piscina goco

Tomando datos de toneladas


producidas de camisa acero H-
Diámetro camisa de Extrusión Def inir cual tipo de acero es el Operario Lider Prensa
13 y 4340 y comparar
Prensa 1400 ideal para extrusión en caliente. TPS Extrusora 1400
recirculados generados de cada
acero respectivamente.

Personal sin concepto claro Capacitacion en control de


Selección de personal Prensa
de manejo de temperaturas proceso y manejo operativo de TPS
competitivo. Extrusora 1400
billets de extrusión prensa extrusora.

Fuente: Área sistemas de gestión.


108

Análisis de resultados causa raíz

 Para dar inicio y siguiendo la metodología se mostrarán los resultados de las

acciones planteadas donde se vea un antes y un después (kaizen) que descubra la eficacia

de las mismas, además que su entendimiento sea más fácil para cualquier persona.

Scrap tubular

De acuerdo al análisis ya realizado en el diagnostico se realizó el seguimiento de este

desperdicio y se alinea a parámetros de proceso como los topes de extrusión la calidad de la

camisa de extrusión el manejo operativo de la prensa para realizar procedimiento manual (prensa

1400)en la obtención del scrap tubular sin aplastarlo y garantizar la no presencia de óxido, ya

generados estos parámetros evidenciamos la mejoría en este sobrante mejorando su apariencia

física y forma siendo una base para el resultado de calidad del producto y se reduce el peso

anterior de 7.5 kg a 5.5 kg estándar.


109

Ilustración 37/ KAIZEN futuro scrpa en proceso de extrusión de cobre ABC Ltda

Fuente: Área sistemas de gestión.

Para complementar esta acción se realiza seguimiento a la forma y dimensión de los dados de

extrusión (utillaje) que están relacionados con la forma en que va a generarse el scrap tubular

(sin rasgadura) gracias al seguimiento se estandarizó tiempo de vida útil y diámetro de los dados,

que nos ayudará a estar listos con un juego adicional para garantizar peso inferiores a la meta

establecida del indicador de recirculado, mostrando una mejoría notable en el indicador en

cuestión.
110

Ilustración 38/ KAIZEN futuro dados proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión:

 Se determinan parámetros de proceso para manejo de scrap y preservar peso y

forma.

 Se determina tiempo de cambio de dados de extrusión.

 Se determina un stock de este material en el almacén como prevención en caso de

desgaste.

 Se determina peso promedio de este desperdicio 5.5 kg

Material Camisa Extrusión


111

 Diámetro y tipo de camisa de Extrusión Prensa 1400: con el análisis de

resultados de la investigación del acero utilizado se genera investigación que nos llevó a

evaluar un acero diferente que pueda determinar un estándar en este proceso y tiempo

de cambio de este utillaje.

Tipo de material (acero): del análisis de propiedades de los aceros manejados y

ensayados nos muestra que el ACERO H13 presenta unas características propicias para

el tipo de proceso de extrusión manejado en la compañía y además se identifica las

disminución del desperdicio en el área de manera considerable reduciendo un 10% de lo

generado con el acero anterior.

Diámetro: este acero definido nos muestra un comportamiento controlado teniendo

relación directa con el tema de dados de extrusión y con el tipo de billets que se maneja

mostrando un buen manejo de óxidos y alargando el tiempo de cambio del utillaje.

Stock del material y tiempos de cambio: se determinó manejar un stock de este

material dentro del sistema SAP para que no se presente un desabastecimiento, además

se debe generar, ya que el tiempo de respuesta del proveedor está determinado en

aproximadamente 40 días, situación que no permite correr el riesgo de parar el proceso y

además generar más desperdicio.

Ilustración 39/ KAIZEN futuro camisa extrusora proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.
112

Fuente: Área sistemas de gestión.

Acero 4340 vs Acero H13


113

Tabla 15 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Concepto 4340 H13

Costo 4.498.000 9.944.000

Punto de pedido 0 1

Tamaño lote 0 1

Ficha técnica Si Si

Cantidad definida para

producción 300 ton 1750 ton

Fuente: Área sistemas de gestión

Choques material salida de producto: en el resultado de esta acción enfocada a la

disminución de no conformes y recirculado desperdicios presentes en esta parte del proceso, se

generó en conjunto con el área de ingeniería ya que se genera un nuevo diseño para la prensa de

la piscina de extrusión determinando la disminución directa de este tema puntual a continuación

se muestra KAISEN de la acción y costo beneficio determinado.


114

Ilustración 40/ KAIZEN futuro choques material proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Se determina costo beneficio obtenido con la disminución del desperdicio analizado teniendo

en cuenta elementos como consumos energéticos, no conforme , recirculado y oportunidad de

venta adquirida por la disminución.


115

Tabla 16 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre


ABC
kW/ Ton 206,0475111
Toneladas disminuidas en recirculado por mes (2%) 3,27241
Kw a disminuir con accion mes 674,2719358
pesos ($) a disminuir por la energia del recirculado mes $ 206.327,21
Toneladas que disminuyen anual (como oportunidad de venta) 39,26892
pesos a disminuir por energia del recirulado anual $ 2.475.926,55

Fuente: Área sistemas de gestión

Se determinan costos de los kilogramos obtenidos como desperdicio y como ahorro frente la

acción teniendo en cuenta los centros que abastecen el área de extrusión visualizando

disminución considerable en producto perdido y asi una recuperación de oportunidad de venta

del centro.
116

Tabla 17 Parámetros camisa extrusora en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Costo por recirculado de nuevo en proceso

pesos x kg

Marzo(2015)

empaque $ 6,03

fundición $ 513,96

Corte $ 119,57

extrusión G $ 506,28 precio x Ton ahorro mes ahorro año

$ 1.145,84 $ 1.145.840,00 $ 3.746.896,80 $ 44.962.761,60

pesos x kg (2014)

empaque $ 47,77

fundición $ 587,30

Corte $ 141,39

extrusión G $ 644,31 precio x Ton ahorro mes ahorro año

$ 1.420,77 $ 1.420.770,00 $ 4.645.917,90 $ 55.751.014,80

Fuente: Área sistemas de gestión


117

Tiempos de parada por cambio sello: En esta contramedida se muestra el resultado obtenido

después de la acción tomada en este tema que con llevo a un cambio en el sistema de la maquina

enfocado a disminuir tiempos de cambio del sello desperdicio que afecta el tema de

productividad del centro además que se tiene una parada por mes pasando de 9 horas a 1.23

horas y con menos uso de personal para este cambio se muestra toma de tiempos:

.
118

Tabla 18 Parámetros cambio sello en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS

EXTRUSION GOCO CAMBIO ANDRES

PROCESO: SELLO ANALISTA: R

No. ACTIVIDAD SIMBOLOS T1

Desacoplar flanchez que forman el

1 abanico 20

2 correr hacia el interior del tanque 15

limpiar y colocar empaquetadura

3 nueva 15

4 montar nuevamente el sistema 20

5 prender bomba y calibrar el abanico 13

1 hora y 23

6 83 minutos

Fuente: Área sistemas de gestión


119

Conlusion: se concluye con una disminucion de tiempos de 8.5 horas disminuyendo el

desperdicio presente en este analisis se muestran los resultados en las siguientes tabklas de

resumen de beneficion de la ccion tomada.

Antes

 Personal necesario para esta actividad

 Costo horas laboradas

.
Tabla 19 Costos M.O cambio sello antes en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

# de
costo x total
personal cargos costo promedio hora
horas(9,5 horas)
en labor

2 mecánicos 4683 88977

1 electricista 4431 42095

2 montacargas 3046 57874

total 188946

Fuente: Área sistemas de gestión


120

Después

 Personal necesario para esta actividad donde notamos la disminucion tanto ene l

personal utilizado como en la dificulta de esta labor

 Reducion Costo horas laboradas

Tabla 20 Costos M.O cambio sello despues en el proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

# de
costo x total
personal cargos costo promedio hora
horas (1 hora)
en labor

2 mecánicos 4683 9366

Fuente: Área sistemas de gestión

Resultados obtenidos

 Personal necesario para esta actividad

 Costo horas laboradas

 Ahorro
121

Tabla 21 Costos M.O cambio sello antes y después en el proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.

concepto costo antes costo despues ahorro

Tiempos 9,5 horas 1 hora 8,5 horas

Mano obra $ 188.946 $ 9.366 $ 179.580

Fuente: Área sistemas de gestión

Ilustración 41/ KAIZEN futuro cambio sello proceso de extrusión de cobre ABC
Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.


122

Analisis final de resultados

Se determina partiendo del diagnostico realizado frente las acciones ya establecidas y

medidas buscando determinar a travez de los indicadores de gestion de este proceso el impacto

en la disminucion de desperdicio y ademas el control obtenido por el desarrollo del proyecto.

Ilustración 42/ Plano proceso de extrusión de cobre ABC Ltda.

Fuente: Área sistemas de gestión.

Conclusión:

 Se videncia en el comportamiento del indicador como el proceso se muestra con

más control definiendo una línea base a este desperdicio ya que su comportamiento era

muy variable.
123

 La estandarización generada en el proceso y frente al sistema de gestión de la

compañía genera un aporte en el manejo controlado de los parámetros de proceso los

cuales tenían gran influencia en los desperdicios.

 Se genera concientización y plan de formación enfocado al sostenimiento de estos

resultados.

Se comparan los resultados y beneficios después de estandarizar contra la situación anterior

se Identifica en que dimensión de la Gran Calidad contribuyó su proyecto y cuantificando

numéricamente los beneficios

Ilustración 43/ Dimensión la gran calidad resultados proyecto.

Fuente: Área sistemas de Manufactura.


124

En este punto definimos en que puntos de la gran calidad se aportaron mejoras que son un

valor agregado al objetivo general del proyecto donde resaltamos temas como:

 Calidad: no conformes por oxido en material lo cual se atacó con parámetros de

camisa de extrusión, dados y topes.

 Costo: es el punto de más impacto ya que el desperdicio más alto se refleja

rentabilidad para los resultados finales de la compañía.

 Moral: concientización de personal enfocado a la mejora continua como cultura

organizacional y segundos abordo en este proceso.

Estandarización

Como resultado final mostramos la estandarización de las diferentes acciones tomadas frente

al proceso determinando y comunicando a todo el personal involucrado los cambios en el sistema

de gestión de calidad teniendo en cuenta procedimientos, instructivos, especificaciones y tablas.


125

Tabla 22 Tabla estandarización acciones generadas en el proceso extrusión

Fuente: Área sistemas de gestión.

Se sigue la metodología RUTA DE CALIDA en la cual se determina como cultura

organizacional siempre finalizar un proyecto con el tema de estandarización.


126

7. Cronograma de actividades.

Tabla 23 Cronograma elaboración proyecto grado.


MES
CICLO DE CONTROL ACTIVIDAD P/R JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P LA N
Ini ci o a nte proyecto
REA L

P LA N
Determinar el proyecto
REA L

Describir situación actual del problema

P
P LA N
entrega ante proyecto
REA L

P LA N
Analizar las causas
REA L

P LA N
Establecer contramedidas
REA L

P LA N
H Ejecutar las contramedidas
REA L

P LA N
V Verificar los resultados
REA L

P LA N
Estandarización
REA L
A P LA N
Entrega de proyecto de grado
REA L

Fuente: Área sistemas de gestión.


127

8. Conclusiones

 En el diagnóstico realizado en la empresa cobres de Colombia en área de extrusión cobre

tenemos como resultado un mapeo del proceso muy detallado y enfocado a la identificación de

desperdicios y oportunidades de mejora dentro de las cuales se identificaron temas como la falta

de estandarización de parámetros de proceso que tienen un impacto directo en la generación del

mismo por lo cual este diagnóstico nos permitirá enfocar un plan de acción para disminuir los

desperdicios inherentes al proceso y que se encontraban fuera de las metas establecidas.

 En el desarrollo de la herramienta establecida (RUTA DE CALIDAD) nos permitió

establecer metodologías enfocadas en que las acciones de mejora fueran realizadas en conjunto

producción e ingeniería para que el análisis abarcara un punto de vista interdisciplinario y con el

fin de generar una cultura de mejoramiento continuo y disminución del desperdicio que es lo que

busca la compañía.

 Como resultado del proyecto podemos evidenciar en los indicadores del área el control

generado por las acciones establecidas donde se unieron las acciones con un fin común que fue la

disminución del desperdicio en el área y además la generación de conciencia del operario frente

a su proceso.
128

9. Recomendaciones

 Se establece como recomendación que esta herramienta se utilice y replique a las demás

áreas de la compañía y así comenzar a establecer una cultura de mejoramiento.

 Se recomienda fortalecer programas de capacitación en temas de estandarización y

manejo de proceso en todas las áreas de la compañía con el fin de fortalecer los

resultados obtenidos.

 Generar un seguimiento constante de las acciones establecidas y generar estandarización

de los cambios que se realicen de ahora en adelante.


129

Tabla de Referencias

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Baudín. (2011).

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Rejadell, M., & Sanchez, J. (2010). LEAN MANUFACTURING ''La evidencia de una
necesidad''. España: Díaz de Santos.

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http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22811/Capitulo2.pdf

Victor Manuel Torcuato Castillo. (s.f.). Herramientas de analisis para la mejora de la Calidad.
Obtenido de http://mejoradelacalidad-victortorcuato.weebly.com/14-ruta-de-la-
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Roberto Garcia Criollo. (2000) Estudio del trabajo ingeniería de métodos y medición del.
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pilas zinc, Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala,

Darwin Alonso Orozco,(2012) Optimización de recursos en una empresa de manufactura de


empaques flexibles extruidos utilizando herramientas Lean Manufacturing, Guatemala,
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Haydee Mariel José Arturo Reyes José moises Rodríguez, (2007)Diseño de un programa de
reducción de desperdicios apoyado con manufactura esbelta, El Salvador, Universidad del
Salvador.

Ernesto Alonso Alvarado,(2011) Propuesta metodológica para la reducción de desperdicios,


México D.f , Instituto Politécnico Nacional.
130

Anexos

Ficha Técnica camisa extrusión

Ilustración 44Ficha técnica aceros camisa extrusión.


131

Fuente: Área sistemas de gestión.

Ilustración 45 Ficha técnica aceros camisa extrusión.

Fuente: Área sistemas de gestión


132

Ilustración 46 Formato toma de tiempos de proceso.

FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS


ANTES
PROCESO: ANALISTA:
FECHA:
No. ACTIVIDAD SIMBOLOS T1 T2 T3 T4 TPROM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
133

Fuente: Área sistemas de gestión.

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