Paper Villa Andina Corregido
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Billy Cabanillas G1, Roció Rojas C2 Alex Silva S3, Wilmer Terán A4, Marina Villar C5
RESUMEN
La empresa VILLA ANDINA S.A.C. entidad ubicada en el distrito de Jesús, en Cajamarca,
dedicada a la producción, venta y exportación de productos deshidratados a partir de frutas como
aguaymanto, mango, plátano, etc.; de forma industrial. La empresa en lo que respecta a
producción desea mejorar la misma, aplicando indicadores de productividad, diagramación,
calculando eficiencias y su misma producción para cada elemento productivo de la empresa en los
distintos procesos con los que trabaja. Con ello, se podrá mejorar el nivel de producción en un
periodo semanal, y con estos resultados, podrá ofrecer productos más competitivos, mucha mayor
variedad, con lo cual se puede incrementar el nivel de ventas, en exportación, mayor cantidad de
clientes y por ende mayores ingresos. Esta investigación pretende utilizar los conocimientos,
métodos y herramientas adquiridos en el curso para un análisis y estudio que ayude a generar un
plan de mejora y posterior aplicación e implementación en la mencionada empresa.
ABSTRACT
The company VILLA ANDINA S.A.C. housing sector in the district of Jesus, in Cajamarca,
dedicated to the production, sale and export of dehydrated fruit products such as aguaymanto,
mango, banana, etc.; in an industrial way The company in what respects a production can improve
the same one, applying indicators of productivity, diagramming, calculating efficiencies and its
same production for each productive element of the company in the different processes with which
it works. With this, you can improve the level of production in a weekly period, and with these
results, you can offer more
competitive products, much more variety, which can increase the level of sales, export, more
customers and ende greater income. This research intends to use the knowledge, methods and
tools acquired in the course for an analysis and study that helps generate an improvement plan
and subsequent application and implementation in the aforementioned company.
La empresa VILLA ANDINA S.A.C. en lo que respecta a producción desea mejorar la misma,
aplicando indicadores de su productividad actual, diagramación, calculando eficiencias y sobre
todo viendo su producción de la variedad de productos con los que trabaja. Murcia (1985) nos dice
que, “Dentro del contexto económico, la planificación se dirige a plantear programas para el
mejoramiento de la producción en el aspecto de la utilidad o la ganancia y a medir la repercusión
de cada alternativa en elementos tales como inversiones de capital, gastos e ingresos”. Lo que se
pretende conseguir es instruir a la empresa en los distintos procesos y a la vez mejorar el nivel de
producción en un periodo semanal, con estos resultados, se podrá ofrecer productos más
competitivos, mayor variedad, con lo cual se puede incrementar el nivel de ventas, mayor cantidad
de productos exportados, mayor cantidad de clientes y por ende mayores ingresos y con esta
mayor utilidad para la empresa; así mismo pretendemos practicar todo lo aprendido durante el
curso.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Esta es una investigación experimental que pretende aplicar ciertas técnicas y métodos
aprendidos en el curso; como indicadores de productividad, diagramación, herramientas de
análisis, ciclo de producción y ergonomía. Asimismo, se utilizó algunos materiales; como laptops,
cuadernos, libros, internet, calculadora, entre otros.
3.1 RESULTADOS
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En el proceso de producción de Aguaymanto deshidratado, la empresa incurre en
desperdicios materiales en un porcentaje del 75% de materia prima por cada kg de
procesado.
En cuanto a la eficiencia económica se logró determinar que por cada sol que invierten
obtendrán 2.48 de ganancia, en la producción de Aguaymanto deshidratado. Además en
lo que concierne a productividad se obtuvo que, por cada Kg de Aguaymanto se hace 0.25
kg de Aguaymanto deshidratado. Y que por cada sol invertido se obtendrá 0.071 de
Aguaymanto deshidratado
.Respecto a las actividades en el proceso de producción de Aguaymanto deshidratado, se
logró identificar que las actividades productivas son el 83%, mientras que las
improductivas son el 16%.
Luego, en el análisis del diagrama Hombre-Máquina se logró identificar que el ciclo de
saturación hombre es de 7.69% y de la maquina es el 92.30%.En lo que respecta al
método de sincronización, se logró determinar que para un operario se debe asignar 11
máquinas por que incurre al menor costo.
En lo que consciente al área laboral, hemos descubierto un área relativamente pequeña,
implementado de forma casi tradicional, los materiales e implementos básicos. En cuanto
a la aplicación de la ergonomía dentro del campo laboral de cada uno de los obreros de la
mencionada industria, se llegó a identificar un riesgo de categoría 3, reconociendo en ello
efectos como: Postura con efectos dañinos sobre el sistema Músculo – esquelético.
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Finalmente en lo concerniente a la ergonomía aplicada a los obreros en el área de
deshidratado de aguaymanto, podemos afirmar que la empresa tiene que intervenir de forma
inmediata y corroborar la condiciones en las que se trabaja, teniendo en cuenta al trabajador y las
distintas posiciones que adopta para acomodarse a su área respectiva, en este caso hace un
esfuerzo bastante accidentado al reclinar la columna vertebral, lo que representa una amenaza y
un peligro tanto para el trabajador como para la empresa misma.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Para un operario se debe asignar 11 máquinas por que incurre al menor costo, pero analizado
la fábrica el espacio no alcanza para abastecer la cantidad de máquinas para el hombre, y la
materia prima no abastece para todas las máquinas, además las horas del operario son solo
ocho por lo que este tiempo no es suficiente para cubrir todas las actividades de producción.
Se logró identificar que en el proceso para el Aguaymanto es el más óptimo debido a que
presenta un alto porcentaje en actividades productivas.
En el diagrama hombre maquina hay un ocio del hombre de 10 horas, pero analizando
logramos identificar que este se traslada de un área a otra para ocuparse de otras
actividades.
4.2 RECOMENDACIONES
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5. AGRADECIMIENTO
A nuestros padres y a todas aquellas personas que hacen posible nuestra formación
intelectual, humana y profesional a través de su esfuerzo y apoyo incondicional en cada una de las
fases o etapas de nuestro periodo de formación.
Al profesor Ing. Mylena Karen Vílchez Torres, por su disposición, dedicación y esfuerzo para
impartirnos los conocimientos de la ingeniería, sin los cuales no hubiera sido posible el desarrollo
de la presente investigación.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
7.1. BIBLIOGRAFIA.
Cuatrecasas, Ll., (2017). Ingeniería de Procesos y de Planta. 1ra Edición. España: Profit
editorial.
Niebel, B. & Freivalds, A. (2004). Ingeniería Industrial, métodos, estándares, y diseño del
trabajo. 11va Edición. México: Alfaomega.
Requeijo, J., Iranzo, J. & Martínez, J. (2006). Indicadores de Estructura Económica. 1ra
Edición. Madrid: Delta Publicaciones.
7.2. LINKOGRAFIA
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6
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Recuperado el 24/10/17.
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