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Paper Villa Andina Corregido

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“APLICACIÓN DE TODOS LOS CONOCIMIENOS IMPARTIDOS EN

EL CURSO DE INGENIERIA DE METODOS PARA INCREMENTAR


LA PRODUCCION Y UTILIDAD EN LA EMPRESA VILLA ANDINA”

"APPLICATION OF ALL THE KNOWLEDGE GIVEN IN THE


COURSE OF ENGINEERING OF METHODS TO INCREASE THE
PRODUCTION AND UTILITY IN THE ANDEAN VILLA COMPANY"

Billy Cabanillas G1, Roció Rojas C2 Alex Silva S3, Wilmer Terán A4, Marina Villar C5

1: Universidad Privada del Norte, [email protected]


2. Universidad Privada del Norte, [email protected]
4. Universidad Privada del Norte, [email protected]
5. Universidad Privada del Norte, [email protected]
6. Universidad Privada del Norte, [email protected]

RESUMEN
La empresa VILLA ANDINA S.A.C. entidad ubicada en el distrito de Jesús, en Cajamarca,
dedicada a la producción, venta y exportación de productos deshidratados a partir de frutas como
aguaymanto, mango, plátano, etc.; de forma industrial. La empresa en lo que respecta a
producción desea mejorar la misma, aplicando indicadores de productividad, diagramación,
calculando eficiencias y su misma producción para cada elemento productivo de la empresa en los
distintos procesos con los que trabaja. Con ello, se podrá mejorar el nivel de producción en un
periodo semanal, y con estos resultados, podrá ofrecer productos más competitivos, mucha mayor
variedad, con lo cual se puede incrementar el nivel de ventas, en exportación, mayor cantidad de
clientes y por ende mayores ingresos. Esta investigación pretende utilizar los conocimientos,
métodos y herramientas adquiridos en el curso para un análisis y estudio que ayude a generar un
plan de mejora y posterior aplicación e implementación en la mencionada empresa.

Palabras Claves: Métodos, estandarización, productividad, producción, rentabilidad.

ABSTRACT
The company VILLA ANDINA S.A.C. housing sector in the district of Jesus, in Cajamarca,
dedicated to the production, sale and export of dehydrated fruit products such as aguaymanto,
mango, banana, etc.; in an industrial way The company in what respects a production can improve
the same one, applying indicators of productivity, diagramming, calculating efficiencies and its
same production for each productive element of the company in the different processes with which
it works. With this, you can improve the level of production in a weekly period, and with these
results, you can offer more
competitive products, much more variety, which can increase the level of sales, export, more
customers and ende greater income. This research intends to use the knowledge, methods and
tools acquired in the course for an analysis and study that helps generate an improvement plan
and subsequent application and implementation in the aforementioned company.

Key words: Methods, standardization, productivity, production, profitability.


1. INTRODUCCIÓN

La empresa VILLA ANDINA S.A.C. en lo que respecta a producción desea mejorar la misma,
aplicando indicadores de su productividad actual, diagramación, calculando eficiencias y sobre
todo viendo su producción de la variedad de productos con los que trabaja. Murcia (1985) nos dice
que, “Dentro del contexto económico, la planificación se dirige a plantear programas para el
mejoramiento de la producción en el aspecto de la utilidad o la ganancia y a medir la repercusión
de cada alternativa en elementos tales como inversiones de capital, gastos e ingresos”. Lo que se
pretende conseguir es instruir a la empresa en los distintos procesos y a la vez mejorar el nivel de
producción en un periodo semanal, con estos resultados, se podrá ofrecer productos más
competitivos, mayor variedad, con lo cual se puede incrementar el nivel de ventas, mayor cantidad
de productos exportados, mayor cantidad de clientes y por ende mayores ingresos y con esta
mayor utilidad para la empresa; así mismo pretendemos practicar todo lo aprendido durante el
curso.

Actualmente la empresa enfrenta desafíos e innovaciones bastante ambiciosas, no solo a nivel


regional, sino nacional e incluso internacional por la calidad de sus productos, con procesos
realmente loables y admirables ya que representan un proyecto ambicioso y arriesgado al invertir
en Cajamarca. Pero a pesar de ello como lo afirma Lieberman (2002) “En toda empresa hay
aspectos y procesos por mejorar siempre, por más que la entidad sea intachable a la vista de los
clientes”, es por ello, que nosotros pretendemos analizar y evaluar los diferentes procesos que la
empresa desarrolla diariamente y ver si existen demoras, perdidas materia prima y de dinero,
puntos débiles; en los que nosotros podamos subsanar esos vacíos, y así aportar con la industria
cajamarquina de forma indirecta.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Esta es una investigación experimental que pretende aplicar ciertas técnicas y métodos
aprendidos en el curso; como indicadores de productividad, diagramación, herramientas de
análisis, ciclo de producción y ergonomía. Asimismo, se utilizó algunos materiales; como laptops,
cuadernos, libros, internet, calculadora, entre otros.

3. RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS

3.1 RESULTADOS

Luego de investigar, revisar y analizar los mecanismos, procesos y controles de la empresa


VILLA ANDINA S.A.C. hemos conseguido que:

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 En el proceso de producción de Aguaymanto deshidratado, la empresa incurre en
desperdicios materiales en un porcentaje del 75% de materia prima por cada kg de
procesado.
 En cuanto a la eficiencia económica se logró determinar que por cada sol que invierten
obtendrán 2.48 de ganancia, en la producción de Aguaymanto deshidratado. Además en
lo que concierne a productividad se obtuvo que, por cada Kg de Aguaymanto se hace 0.25
kg de Aguaymanto deshidratado. Y que por cada sol invertido se obtendrá 0.071 de
Aguaymanto deshidratado
 .Respecto a las actividades en el proceso de producción de Aguaymanto deshidratado, se
logró identificar que las actividades productivas son el 83%, mientras que las
improductivas son el 16%.
 Luego, en el análisis del diagrama Hombre-Máquina se logró identificar que el ciclo de
saturación hombre es de 7.69% y de la maquina es el 92.30%.En lo que respecta al
método de sincronización, se logró determinar que para un operario se debe asignar 11
máquinas por que incurre al menor costo.
 En lo que consciente al área laboral, hemos descubierto un área relativamente pequeña,
implementado de forma casi tradicional, los materiales e implementos básicos. En cuanto
a la aplicación de la ergonomía dentro del campo laboral de cada uno de los obreros de la
mencionada industria, se llegó a identificar un riesgo de categoría 3, reconociendo en ello
efectos como: Postura con efectos dañinos sobre el sistema Músculo – esquelético.

3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la empresa VILLA ANDINA S.A.C. se demostró que existen desperdicios en cuanto a


materia prima y horas hombre, en tal sentido la empresa debería reutilizar de manera óptima todos
sus desperdicios y recursos para no generar pérdidas e incurrir costos adicionales. También se
evidencia que tiene una ganancia no tan estupenda, para esto dicha empresa debe reducir
tiempos de producción), analizar la mano de obra y tener en cuenta la cuestión de entrega de
materia prima por parte de los proveedores. Asimismo se debe tener en cuenta los tiempos en
demora, transporte y almacenaje de materia prima o productos en proceso, ya que si se tiene
demasiado tiempo en dichas actividades, la empresa corre el riesgo de perder recursos
materiales y económicos. Por otro lado, en lo concerniente a la saturación hombre y máquina se
tomó en cuenta los tiempos de ocio de cada uno, dándonos cuenta que los tiempos de ocio del
operario superan a los de la máquina, esto debido a que la maquina es automática y solo necesita
ser programada para luego empezar a maquinar, mientras que un operario pierde tiempo en los
desplazamientos que realiza para trasladarse de un espacio a otro, además de realizar
inspecciones en el maquinado y productos terminados y justamente esto es lo que hemos
reconsiderado en el método de sincronización en el cual hemos obtenido que un operario pueda
manejar once máquinas, con lo cual se estarían cubriendo esos vacíos o tiempos de ocio del
operario y con ello la empresa optimiza tiempos y aprovecha de forma óptima el recurso humano.

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Finalmente en lo concerniente a la ergonomía aplicada a los obreros en el área de
deshidratado de aguaymanto, podemos afirmar que la empresa tiene que intervenir de forma
inmediata y corroborar la condiciones en las que se trabaja, teniendo en cuenta al trabajador y las
distintas posiciones que adopta para acomodarse a su área respectiva, en este caso hace un
esfuerzo bastante accidentado al reclinar la columna vertebral, lo que representa una amenaza y
un peligro tanto para el trabajador como para la empresa misma.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Llegamos a concluir que:

 Para un operario se debe asignar 11 máquinas por que incurre al menor costo, pero analizado
la fábrica el espacio no alcanza para abastecer la cantidad de máquinas para el hombre, y la
materia prima no abastece para todas las máquinas, además las horas del operario son solo
ocho por lo que este tiempo no es suficiente para cubrir todas las actividades de producción.
 Se logró identificar que en el proceso para el Aguaymanto es el más óptimo debido a que
presenta un alto porcentaje en actividades productivas.
 En el diagrama hombre maquina hay un ocio del hombre de 10 horas, pero analizando
logramos identificar que este se traslada de un área a otra para ocuparse de otras
actividades.

4.2 RECOMENDACIONES

 Logramos identificar que al momento de la deshidratación del Aguaymanto se desperdicia


un 79% de materia prima, ya que en la deshidratación del mismo se pierde un jugo, en tal
sentido se recomienda a la empresa utilizar todos sus recursos para finalmente obtener un
producto terminado derivado del mismo.
 Se observó que en la maquina deshidratadora laboran 3 operarios al mismo tiempo,
estorbándose entre ellos mismos, por lo que se recomienda trasladar a un operario a otra
área para lograr aumentar la producción.
 Los trabajadores laboran en ambientes pocos agradables, por lo que se recomienda que
los ambientes sean más cómodos y atractivo; además de darles un tiempo para que
hagan ejercicios anti estrés y de esta manera poder tener un buen desempeño de los
mismos.
 Ante la poca información sobre cuestiones de ergonomía y desconocimiento del personal
del área de deshidratación, planteamos una estupenda alternativa que podría la empresa
tomar en cuenta, para que de esta forma sus trabajadores tengan cuidado respecto a las
posiciones de trabajo, la peligrosidad de cada trabajo, la disposición física y mental de los
mismos saliendo beneficiados, tanto trabajadores como la empresa misma.

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5. AGRADECIMIENTO

A nuestros padres y a todas aquellas personas que hacen posible nuestra formación
intelectual, humana y profesional a través de su esfuerzo y apoyo incondicional en cada una de las
fases o etapas de nuestro periodo de formación.

Al profesor Ing. Mylena Karen Vílchez Torres, por su disposición, dedicación y esfuerzo para
impartirnos los conocimientos de la ingeniería, sin los cuales no hubiera sido posible el desarrollo
de la presente investigación.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

7.1. BIBLIOGRAFIA.

Castillo, J. (2010). Ergonomía: Fundamentos para el desarrollo de soluciones ergonómicas.


1ra Edición. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Cuatrecasas, Ll., (2017). Ingeniería de Procesos y de Planta. 1ra Edición. España: Profit
editorial.

Cuatrecasas, Ll., (2011). Organización de la Producción y Dirección de Operaciones. 1ra


Edición. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S. A.

Hillier, F. & Lieberman, G. (2010). Introducción a la investigación de operaciones. 9na Edición.


México D.F.: McGraw Hill.

Krick, E. (1980). Ingeniería de Métodos. 6ta Edición. México: Limusa.

Murcia, H. (1985). Administración de Empresas Asociativas de Producción. 1ra Edición. Costa


Rica: Editorial IICA. Pág. 130.

Niebel, B. & Freivalds, A. (2004). Ingeniería Industrial, métodos, estándares, y diseño del
trabajo. 11va Edición. México: Alfaomega.

Palacios, C. (2016). Ingeniería de Métodos: movimientos y tiempos. 2da Edición. Colombia:


Ecoe Ediciones.

Roig, J. (1996). El Estudio de los Puestos de Trabajo, la valoración de tareas y la valoración


del personal. 1ra Edición. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S. A.

Requeijo, J., Iranzo, J. & Martínez, J. (2006). Indicadores de Estructura Económica. 1ra
Edición. Madrid: Delta Publicaciones.

7.2. LINKOGRAFIA
 https://www.google.com.pe/search?
q=ejemplos+de+eficiencia+fisica+y+economica&oq=ejemplos+de+eficiencia+f

6
isica+&aqs=chrome.1.69i57j0l3.8820j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Recuperado el 24/10/17.
 https://es.slideshare.net/alecan56/diagrama-hombre-mquina. Recuperado el
25/10/17.

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