Trabajo Calero Final
Trabajo Calero Final
Trabajo Calero Final
ID: 953148
PIURA, PERU
2019
1
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1
CAPITULO II
Instalaciones del área de mantenimiento inadecuado por que los materiales y equipamientos
no están en las zonas destinadas en un comienzo del trabajo.
Falta de capacitación del personal que causa que las operación se pongan más lentas
produciendo una reducción de la parte productiva.
Objetivo general:
Mantener un orden establecido por la gerencia para acelerar la producción sin tener
percances con los materiales y equipamientos.
Objetivos específicos:
1
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 2: REGISTRAR EL MÉTODO
ACTUAL
Recepci
ón de
materia
prima
Esteriliz
ado a
tempera
tura de
50ªC
Unión
de las
piezas
del
secador
Acabados
en
general
Inspección
del producto
1
Diagrama de proceso actual (DAP)
TOTAL 10
30 10 Verificación
Inspección del
producto
3h 45 unid.
TOTAL
1
Análisis de las causas raíces
Temperatur
Secador a a de
manual secador
Producción
de secador
de pulpa de
mango
El tiempo es lo más importante debe estar secador todo por igual
en producción
Demanda
No seca
de tiempo
uniformemente
1
Diagrama de Pareto.
tiempo perdido en
Causas mantenimiento(
minutos)
recoger las
30
herramientas tiradas
Orientar a los
trabajadores de 60
mantenimiento
Ordenar las labores 25
diarias
Reportear labores 35
diarias.
Diagrama de pareto
70 120%
60 100%
50
80%
40
60%
30
40%
20
10 20%
0 0%
recoger las Orientar a los Ordenar las labores Reportear labores
herramientas trabajadores de diarias diarias.
tiradas mantenimiento
1
CAPITULO IV
1
Alternativas de mejora
1
CAPITULO V
PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA
ETAPA 4 : IDEAR EL NUEVO MÉTODO
Acabados en general
1
2.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP).
TOTAL 10
35 8 Verificación
Inspección del
producto
2h 40 43 unid.
TOTAL min
1
2.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado
1
CAPITULO VI
DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO
ETAPA 5 : DEFINIR EL NUEVO MÉTODO
2.4 Formulas que se deben aplicar
% de Suplemento 14 %
PROCESO ACTUAL MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
PROCESO MEJORADO MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
El tiempo de ciclo del método mejorado disminuyo en 11.79% y la productividad se incrementó en el mismo valor 11.79% con el nuevo método
mejorado
CAPITULO VII
ETAPA 6 : IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO
3.1 Plan de acción de la mejora propuesta (Planificar de forma coherente los pasos a seguir)
Primero: tenemos que seleccionar el proceso que queremos mejorar y tenemos que evaluar cada operación viendo cómo se puede mejorar.
Segundo: sacar presupuestos de cuanto se gastara y cuanto se tendrá como ganancia al final de realizar la mejora sabiendo que tenemos que
tener regulares ganancias.
Tercero: informar a los trabajadores y ori entizarlos para que ayuden en la mejora de los procesos y asi generar mejores resultados para
beneficio de los trabajadores.
Cuarto: probar nuestro plan de mejora teniendo como resultados mejores ganancias para la empresa e ir avanzando de acorde que lo quiera
el mercado.
3.2 Responsables de la aprobación del nuevo método (Indicar los responsables de la aprobación y el tiempo estimado para su
ejecución)
El responsable para aprobar es eljefe de producción por que el tiene la potestad de parar la producción para indicar que se debe
hacer una mejora con el fin de mejorar las producciones.
El tiempo estimado debe ser a corto plazo para que no se vea afectada la producción y los clientes no tomen medidas de
molestia con respecto a la producción de sus exportaciones y siempre ser puntuales.
3.3 Plan de capacitación del nuevo método ( indicar el área que debe capacitarse, responsables de la capacitación y tiempo estimado
para la capacitación)
precio
Cantidad unitario Subtotal
S/.
Materiales Directos 1,555.00
Tubo metalicos de 4" 4 30 120
Planza de metal vulcanizado 3 60 180
angulos 3 20 60
Comprensor 1 350 350
Cable solido 2 100 200
Lamina de acero inoxidable 4 50 200
Llave trifasica 2 150 300
Bisagras 10 10 100
Barilla 3 15 45
S/.
Materiales Indirectos 489.00
Cinta aislante 10 5 50
Sierra 3 5 15
Disco de corte 5 20 100
Lija 6 5 30
Pintura 3 60 180
Borneras 20 2 40
Soldadura 10 6 60
malla 7 2 14
S/.
Mano de Obra directa 5,400.00
jefe de produccion 1 1500 1500
Tecnico 1 1 900 900
Tecnico siguiente 2 700 1400
Soldador 1 600 600
Pintor 2 500 1000
S/.
Mano de Obra Indirecta 6,150.00
Practicantes 3 450 1350
Ayudantes de Mantenimiento 2 300 600
limpieza 4 850 3400
pulidor 2 400 800
S/.
Costos Generales 1,800.00
Depresiacion del Compresor 1 1000 1000
Servicio de Agua 1 250 250
Depresiacion de la maquina de soldar 1 150 150
Servicio Electrico 1 300 300
Depresiacion de herramientas 1 100 100
S/.
TOTAL COSTOS 15,394.00
Resumen
Materiales Directos S/. 1,555.00
Materiales Indirectos S/. 489.00
Mano de Obra directa S/. 5,400.00
Mano de Obra Indirecta S/. 6,150.00
Costos Generales S/. 1,800.00
TOTAL DE COSTOS S/. 15,394.00
Análisis de costos
FORMULAS APLICADAS:
Minutos producidos = tiempo ciclo * volumen de la producción
Costo producto o servicio= costo total / volumen de la produccion
Costo minutaje produccion = costo por producto o servicio / tiempo ciclo
Costo total minutaje de produccion = volumen de la produccion mensual x tiempo ciclo
Costo de produccion = costo minutaje produccion * costo total minutaje de produccion
Ahorro = costo de produccion metodo actual - costo de produccion metodo mejorado
CAPITULO IX
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA
1
CAPITULO X
CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones
Recomendaciones:
Todos los requerimientos vienen del cliente de una manera o de otra, porque
sin clientes no hay negocio.
Pensamos que nuestros clientes quieren que hagamos las cosas en forma
diferente. Deberíamos averiguar para asegurarnos.
Primero, después y siempre, satisfaga al cliente.
1
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXOS (Cuadro, gráficos de apoyo, diagramas, planos, entre otros)
Conclusiones: