T.P.M Induamerica PDF
T.P.M Induamerica PDF
T.P.M Induamerica PDF
URBANISMO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Tesis
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA BASADO EN EL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA
REDUCIR LOS DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA INDUAMERICA
S.A.C. - LAMBAYEQUE 2016
Autores
Bach. Maldonado Mondragon, Ana Karenina
Bach. Ysique Chavez, Sumner de Bari
i
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA BASADO EN EL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA REDUCIR LOS
DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
INDUAMERICA S.A.C. - LAMBAYEQUE 2016
Aprobación de la tesis
___________________________________________
Bach. Maldonado Mondragon Ana Karenina
Autora
___________________________________________
Bach. Ysique Chavez Sumner de Bari
Autor
___________________________________________
Mg. Vargas Sagastegui Joel David
Presidente de Jurado
___________________________________________
Mg. Vásquez Coronado Manuel Humberto
Secretario de Jurado
___________________________________________
Mg. Vizconde Meléndez Pedro Martin
Vocal de Jurado
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTO
iv
ÍNDICE
RESUMEN ............................................................................................................................................... x
ABSTRACT ............................................................................................................................................ xi
v
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................. 46
4.1 Resultados de tablas y figuras ............................................................................... 47
vi
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Niveles de desperdicios de Lean Manufacturing .................................... 19
Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente ...................................... 39
Tabla 3: Cuadro de Operacionalización de la variable independiente ................. 40
Tabla 4: Evaluación 5s ......................................................................................... 57
Tabla 5: Consolidado de producción estimada según reporte de control de calidad
............................................................................................................................. 61
Tabla 6: Consolidado de producción real según reporte de producción .............. 62
Tabla 7: Estimaciones de pérdida económica por la diferencia entre la producción
estimada y la producción real ............................................................................... 63
Tabla 8: Análisis de los tiempos de parada de la línea de producción ................. 65
Tabla 9: Determinación de principales motivos que originan paradas de línea de
producción ............................................................................................................ 67
Tabla 10: Pérdidas económicas por dejar de producir 17908.8 sacos por mes ... 68
Tabla 11: Opción a mejorar y estimación de ahorro con la implementación de TPM,
según motivo ....................................................................................................... 69
Tabla 12: Horas paradas por máquina del área de compactado ......................... 74
Tabla 13: Horas paradas por máquina del área de embolsado ........................... 74
Tabla 14: Horas paradas por máquina del área de pre limpia y secado .............. 75
Tabla 15: Horas paradas por máquina del área de pilado ................................... 76
Tabla 16: Comparación de horas de paradas según área de producción ............ 77
Tabla 17: Calculo de la disponibilidad de equipos por mes año 2016 ................. 78
Tabla 18: Calculo de la eficiencia de equipos por mes año 2016 ........................ 78
Tabla 19: Cálculo de la calidad porcentual por mes año 2016 ............................ 79
Tabla 20: Cálculo de la eficiencia global de equipos por mes año 2016 .............. 79
Tabla 21: Cálculo de la eficiencia y calidad por mes año en el área de producción
............................................................................................................................. 88
Tabla 22: Plan de Mantenimiento Preventivo de máquina de la empresa
Induamerica S.A.C. .............................................................................................. 96
Tabla 23: Plan de Capacitación de Máquinas de la Empresa Induamerica S.A.C.
............................................................................................................................. 99
Tabla 24: Estimación del costo por las propuestas de mejoras ......................... 102
vii
ÍNDICE DE FIGURAS
viii
Figura 28: Formulario de auditoria para mantenimiento ...................................... 95
Figura 29: Programa de inspecciones, tareas y control de máquinas ................ 97
Figura 30: Niveles de plan de mantenimiento...................................................... 98
Figura 31: Formato de asistencia a capacitación del personal .......................... 100
Figura 32: Formato de Mantenimiento Autónomo – Seguridad Personal .......... 101
ix
RESUMEN
The present investigation was carried out in the company Induamerica S.A.C.;
the main problem is in the area of production, where a series of wastes such as line
stops due to failure, rework, lack of raw material, among other causes; The main
objective of this research is to "Propose a system of continuous improvement based
on the philosophy of Total Productive Maintenance, to reduce waste, within the
improvement system", which shows that the company performs all its processes in
an orderly manner And efficient managing to reduce costs and exercise control of
the areas involved as well as increasing the availability of equipment.
The proposal had two stages that included the initial stage where management
commitment was sought, motivation through diffusion, define a committee with
responsible and activities to realize to know the policies and goals of the company,
at the stage of implementation Consisted of tools based on the five pillars selected
from the Total Productive Maintenance System: Targeted improvements;
autonomous maintenance; Planned maintenance; Training, establishment of the
system, seeking the promotion of ideal conditions of safety, hygiene and pleasant
work environment, additional to the pillars was proposed the tool of 5 s, for this it
required training to the personnel, a control of the registration of the Activities and
documentation of inspections, tasks and control of the machines
It was possible to increase the efficiency indicator to 54% and the quality to
93.2%, so it is also estimated to reduce the number of bags rejected by 10.05%
monthly, the time lost caused by machine shutdowns, it is estimated to increase the
OEE by 20 % with the implementation of said system, obtaining a profit / cost of
1.42 soles.
It was concluded, to propose a Total Maintenance System, which will allow to
carry out the production line efficiently, to avoid continuous stops and in this way to
reduce unnecessary costs, reduce waste.
Keywords:
Total Productive Maintenance, increase, productivity, production, OEE,
waste.
xi
INTRODUCCIÓN
xii
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1
1.1 Situación problemática
Delgado & Romero (2010), citado por Botero (2013) mencionan que a lo largo
de la historia muchos empresarios en Colombia y a nivel mundial no le han dado a
su nave industrial la importancia que requieren los equipos y maquinarias pues eran
tomadas en cuenta como un medio, esto se refiere que en ese entonces se
realizaban inversiones de capital de gran magnitud y se estimaba la vida útil para
dicha maquinaria, sin embargo se logró entender la importancia de implementar un
mantenimiento preventivo, el cual apunta la detección y el tratamiento de la
maquinaria, antes de ocurra el daño ocasionando paradas y pérdidas. A lo largo
de la evolución en el tiempo, se enfocó que el TPM debía orientarse a maximizar
la eficiencia de todo el sistema de producción, para reducir las pérdidas producidas
por una mala administración en su sistema operativo, basándose en la mentalidad
“cero accidentes, cero fallos, cero defectos”, para obtener la calidad en todo el
proceso productivo.
Carter (2013) alude que la cuestión en NASSCO (California) era que, durante
años la parte del conducto no se encontraba en su sitio determinado cada vez que
2
era requerido. Se empeñó mucho por vigilar las demoras, como los Círculos de
Calidad y previos intentos de TPM, pero con la gloria muy reducida. No fue sino
hasta 1997, cuando una posición especializada de TPM se creó y se contrató a la
persona, el astillero empezó a comprender donde se debía hacer la variación, cómo
hacer la alteración, y, más ambiciosamente, cómo asegurar que el efecto positivo
de aquellos cambios fuera permanente. El cambio a TPM de tiempo completo vino
después que la compañía hizo más activo su relación de manufactura. “Nosotros
no teníamos ninguna organización,” dice Geno Martinelli, gerente del área de la
fabricación de tubos y talleres de placa y lámina. “No importa lo que nuestro
programa fuera, nosotros jamás podríamos cumplirlo porque nuestro tiempo libre
del equipo sólo era casi 70%. Siempre algo estaba defectuoso.
4
Entre los problemas más frecuentes se presentan el alto número de paradas
por falla de maquinaria, materia prima y personal; accidentes causados por falta de
orden y fallas en los equipos dentro de la empresa; aumento de daños en el proceso
productivo que ocasionan fallas en la calidad del producto terminado, un alto índice
de desperdicios y movimientos innecesarios en todas las áreas de la empresa.
5
1.3 Delimitaciones
6
En otras palabras una implementación de un sistema de mejora continua
basado en el Mantenimiento Productivo Total fue importante para la empresa ya
que facultó reducir que las máquinas más críticas se sigan parando, se disminuyó
el cansancio y desmotivación por parte de los colaboradores, se redujo problemas
de orden y disciplina; además de lograr integrar a personal de otras áreas, creando
un sistema horizontal con comunicación optima que ayudó a minorar problemas,
apuntando hacia una misma misión y visión.
1.5 Limitaciones
1.6 Objetivos
Objetivo general:
Objetivos específicos:
7
2) Identificar las causas que estarían afectando a la eficiencia de la
línea de pilado y al indicador de eficiencia global de equipos.
3) Planificar las acciones necesarias según los pilares TPM que sean
factibles de aplicación en la empresa Induamerica S.A.C.
4) Evaluar el beneficio costo del plan de mejora.
8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
9
2.1 Antecedentes de la investigación
10
El autor concluye que el modelo sugerido alcanzo formar los propósitos locales
del mantenimiento con los propósitos globales del negocio en un marco de mejora
continua. Asimismo en las principales fases del modelo dando a notar las
principales bondades y funcionalidad dentro del ciclo sugerido. A través de estas
herramientas, se da apoyo en la toma de decisiones lógicas de gestión y
optimización de una manera concreta y permanente en todas las fases que tienen
que ver con la planificación, programación y ejecución del mantenimiento;
sosteniendo el contexto operacional y contemplando todas las restricciones que
pueden dañar a la eficiencia y/o eficacia de la gestión del mantenimiento.
11
El Programa de Mantenimiento Productivo Total, se planteó con el fin de crear
un método corporativo que incremente la eficiencia de todo el sistema productivo
del área, logrando suprimir paradas, tiempos muertos y movimientos innecesarios,
constituyéndose un plan para prever las pérdidas que se suscitaron. Cabe destacar
que dicha organización no tenía un plan que ayude a reducir paradas no
programadas y aumentar la disponibilidad de equipos. Esto incluyo cero accidentes,
cero efectos, cero fallas, cero bajas de velocidad y cero contaminación. Finalmente,
se analizó los resultados obtenidos y se establecieron las conclusiones y
recomendaciones. Cabe mencionar
El autor llegó a concluir en un sistema de control que permite ordenar las
carencias de la organización y reformarlas en fines estratégicos, definidos de tal
manera que se alinean con el plan estratégico.
12
Dentro de las conclusiones del autor resalta la implementación exitosa de los 4
pilares iniciales del TPM aplicados en el plan piloto, ya que conllevó a integrar los
distintos departamentos con la finalidad de mejorar los indicadores operacionales
de la planta.
Calderón & Rojas (2005), en su tesis tuvieron como objetivo principal ubicar y
atacar el foco de desperdicios que se generan dentro del sistema productivo y así
impactar el indicador de desperdicio de la empresa en estudio. Los autores
comenzaron con una recolección de datos históricos (datos tiempo real producción)
para lograr evidenciar el porcentaje de desperdicios que se generaba en los
procesos de transformación de la plegadiza; con este análisis y evaluación
realizado mediante indicadores de gestión y el criterio de los investigadores, se
encontró cuyo problema principal para la empresa es en cuanto al cumplimiento
de sus metas, el cual es el desperdicio generado en el área de impresión. Este
desperdicio global generado a octubre del 2005 era del 6%; iniciándose a estudiar
cada actividad programada para la realización del proyecto y llegaron a concluir que
la maquinaria obsoleta existente en la empresa era una las principales causas para
la generación de desperdicio. La propuesta inicio con a la compra de una nueva
máquina de mayor tecnología que lograría reducir los desperdicios a un 4%.
Arce, Castro & Márquez (2016) en su tesis menciona que para lograr altos
niveles de satisfacción laboral se necesita mejora en los procesos, alcanzar el
trabajo en equipo y en consecuencia una interacción armónica de sus distintas
áreas de trabajo, considerando indicadores de calidad. En la aplicación de
herramientas de gestión de calidad y mejora continua, se busca la optimización no
solo de procesos sino del desempeño del personal. Una de las herramientas que
en empresas de giro productivo se viene implementando es la del TPM, buscando
la mejora en la gestión del mantenimiento de los equipos y por lo tanto espera que
se mantenga un mantenimiento autónomo , es así que para el éxito de su
implementación, es importante que el personal tenga adherencia a este programa;
por ello, en el trabajo se ha medido la satisfacción laboral de las personas
14
involucradas a fin de determinar si los mecanismos de implementación, han tenido
un efecto favorable sobre la misma.
Según Womack, Jones & Ross (1991), citado por Sarache (2013)
plantean que el Lean Manufacturing establece como principal objetivo en
cualquier sistema la eliminación de todo desperdicio, que no es más que
cualquier elemento que en el proceso no agrega valor.
Por otra parte Ohno (1988), citado por Sarache (2013) menciona que
cuando se piensa en la eliminación del desperdicio, se debe mantener en
mente dos puntos: la eficiencia en el mejoramiento, y todo lo que es fuera
del mínimo necesario de materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo
para el proceso.
16
a. Sobreproducción
b. Transporte
c. Movimientos innecesarios
d. Tiempos de espera
17
e. Defectos
“Se requiere a aceptar, producir o enviar productos que no cumplen
con las especificaciones del cliente, a su vez genera procesos innecesarios.
Se le atribuyen directamente los costos de no calidad, perder tiempo valioso
y a la misma satisfacción del cliente”. (Pérez et al. 2010, p.408)
g. Inventarios
“Su sostenimiento prolongado y excesivo es perjudicial. Se divide en:
materia prima, producto en proceso y terminado, genera costos de
almacenaje y manipulación, propicia obsolescencia, defectos y sensación
de poca capacidad”. (Pérez, et al.2010, p.396)
h. Procesos innecesarios
“Comprende actividades que existen por el diseño de procesos poco
robustos e ineficientes, o por presencia de defectos. Por ejemplo, suponga
el evento de reprocesar una pieza, ante control ineficiente a la calidad del
proveedor”. (Pérez et al. 2010, p.408)
18
Tabla 1:
Niveles de desperdicios de Lean Manufacturing
Pobre Layout de la
planta. Pobre diseño en el
Doble manejo.
Rechazos. lugar de trabajo.
Caminar en exceso.
Retrabajo. Falta de
Producir para
Producto dañado. mantenimiento.
almacenar.
Tamaño de lote. Almacenes
Trabajo de papel.
Pobre iluminación. temporales.
Velocidad de producción
Equipo sucio. Problemas con los
y alimentación de
El material no se equipos.
materiales.
entrega en los puntos Métodos inseguros.
que se requiere.
19
Anaya (2015) nos dice que el Lean Manufacturing, también
denominado producción ajustada, se basa en un proceso productivo de
máxima flexibilidad, formado por fases de fabricación sincronizadas y
enlazadas mediante una logística interna, con requisitos de relación interna
cliente – proveedor.
Objetivo
Definición de Sistema.
22
2.2.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM)
Objetivo estratégicos
Objetivos operativos
Objetivos organizativos
Las 5s en el TPM
Herramientas de las 5 S
Figura 2: Ciclo 5S
Fuente: http://goo.gl/2lvSgz
Asimismo Alcalde (2009), refiere que las 5s tratan de hacer del orden
y la limpieza en la creación de una nueva cultura en la forma de trabajar en
la empresa. Esto no lo podemos tomar como una decisión estética, sino
como algo necesario para mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad
y la eficacia.
26
Pilares del Mantenimiento Productivo Total
27
d. Mantenimiento para la calidad: Acciones preventivas para evitar
la variabilidad del proceso, mediante el control tanto de los
componentes , como de los equipo, evitando así el cambio de las
características del producto final , y por consiguiente , cuidando así
su calidad, ofreciendo un producto cero defectos como
consecuencia de un proceso cero defectos
Mejora continua
𝑻 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 (𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆)
𝑶𝑬𝑬 (%) =
𝑻 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 ( 𝑭𝒊𝒋𝒐)
29
Para maximizar los resultados, el tiempo efectivo, el TPM persigue
minimizar las “pérdidas”.
´Y a continuación:
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑇 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
Y multiplicamos, D x R x C:
Entonces, obtenemos:
𝑻 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝑫𝒙𝑹𝒙𝑪= = 𝑶𝑬𝑬
𝑻 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
31
Las seis grandes pérdidas
Desperdicios:
Cualquier actividad desarrollada por una empresa que consume recursos y
no produce valor para el cliente.
Herramienta:
Mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera
satisfactoria.
Kaizen:
Es un sistema de calidad que se enfoca en la mejora continua.
Pérdida:
En este caso se refiere al mal uso de una máquina, de la mano de obra,
de tiempo, etc.
Tiempo muerto:
Un tiempo muerto defiere a respuesta amortiguada de un proceso, desde
que se produce un cambio en la variable de hasta tener un cambio en la
variable de proceso.
35
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
36
3.1 Tipo y diseño de la investigación
Población
La población de estudio son todos los procesos del área de producción de la
empresa Induamerica SAC, los cuales ascienden a un total de cuatro procesos,
que son: Proceso de compactado, Secado Industrial, Pilado, y Embolsado,
debido a lo que se busca con la aplicación del mantenimiento productivo es
lograr una gestión por procesos. Widodski (2010)
Muestra
La muestra para la investigación es de tipo no probabilística debido a que se
ha seleccionado de una manera directa, la cual involucra a uno de los procesos
críticos del área de producción: El proceso de Pilado. Widodski (2010).
37
3.3 Hipótesis
3.4 Variables
38
3.5 Operacionalización
Tabla 2:
Operacionalización de la variable dependiente
VARIABLE
DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO
DEPENDIENTE
Guía de análisis de
Análisis documentario documentos
Horas de parada de
DESPERDICIOS DEL Tiempo
línea de producción
ÁREA DE Entrevista Cuestionario
PRODUCCIÓN
Cuestionario
Encuesta
Nivel de capacitación
Recurso Humano
al personal Guía de Observación
Observación
Producción
Guía de análisis de
Producción Real/Producción Análisis documentario
documentos
Estándar
39
Tabla 3:
Cuadro de Operacionalización de la variable independiente
VARIABLE
DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO
INDEPENDIENTE
Observación
Guía de Observación
Calidad y reducción de
Mejoras focalizadas
tiempo de paralización Análisis
Guía de análisis de
documentario
documentos
Reducción de pequeñas
Mantenimiento averías Análisis Guía de análisis de
SISTEMA DE autónomo Nivel de conocimiento de documentario documentos
MANTENIMIENTO equipos
PRODUCTIVO Guía de análisis de
Mantenimiento Análisis
TOTAL Reducción de averías documentos
Planificado documentario
40
3.6 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
Métodos de investigación
41
producción mensual de cada turno de trabajo, estos documentos se encuentran en
papeles que son llenados por los encargados de las áreas y que luego se pasan a
una base de datos mensualmente. Los cuales fueron organizados, analizados y
tabulados.
42
El segundo formato conocido como pentágono de las 5 S, ayudó a realizar una
evaluación mediante respuestas con puntuación, para conocer cuál era la situación
actual de la empresa. Ver anexo 4
43
Con respecto a la reducción de desperdicios también se aplicó la observación
y el análisis documentario, agregando como técnica el cuestionario, el cual nos
permitió tener un control más preciso y veraz de cómo se fue avanzando y
ejecutando el plan.
44
Veracidad: Se firmaron actas de participación de los colaboradores de la
empresa, además hubo material fotográfico que demuestre explícitamente la
veracidad de la aplicación y resultados, constatando así la veracidad y confiabilidad
de los resultados obtenidos.
45
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
46
4.1 Resultados de tablas y figuras
47
4. ¿Qué indicadores son los que se emplean para medir la gestión
operativa de la empresa?
Dependiendo del área pueden ser el de costos unitarios, producción diaria,
semanal, mensual, el de productividad de la mano de obra, materia prima
entre otros.
48
11. ¿El personal recibe capacitación constante?
No, muy poco, realmente es difícil que se realice capacitación debida que
implica parar producción y no es autorizada por el gerente de producción.
12. ¿En qué temas cree usted que debe de capacitarse al personal?
Producción, mantenimiento, calidad y sobre seguridad industrial.
15. ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes?
Falta y cumplimiento de un plan de mantenimiento preventivo, mala
planificación en cuanto a la compra de insumos o repuestos, falta de
capacitación al personal en temas de interés, como mantenimiento.
16. ¿De quién cree que depende la solución de los problemas más
frecuentes?
Se podría mencionar la alta gerencia encabezada por el gerente de
producción quien es el que debería de liderar los proyectos de mejora.
49
19. ¿Por qué cree que las máquinas fallan constantemente?
Falta de un plan de mantenimiento, cambio de repuestos, buen uso de los
equipos o máquinas y no se cuenta con un personal capacitado que realice
dicho mantenimiento.
21. ¿Cuál cree que sean las causas de las ocurrencias de los
accidentes?
Falta de orden y limpieza, desconcentración de los trabajadores, no usan
los EPP, etc.
50
Tipos de desperdicios que se generan más en las
empresa
60.00% 50.00%
50.00%
40.00%
28.57%
30.00%
20.00% 14.29%
7.14% 7.14%
10.00%
0.00%
De materia De tiempo Por falla de Por Por falta de
prima maquina ausentismo de repuestos
personal
10.00%
0.00%
SI NO
Temas de capacitación
30.00% 28.57% 28.57%
25.00%
21.43%
20.00%
14.29%
15.00%
10.00% 7.14%
5.00%
0.00%
Produccion Logistica Calidad Seguridad
almacenes Mantenimiento
de maquinas
52
Problemas más frecuentes en la línea de
producción
40.00% 35.71%
35.00%
30.00%
25.00% 21.43%
20.00%
14.29% 14.29%
15.00%
10.00% 7.14% 7.14%
5.00%
0.00%
Falla de Parada Demora Calidad Desorden
maquina Accidentes de linea de en la compra de pilado
produccion de respuesto
53
Responsable de la solución de la problemática
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
30.00%
21.43%
20.00% 14.29% 14.29%
10.00%
0.00%
De la gerencia Del area de Del area de De los
general mantenimiento logistica trabajadores
50.00%
40.00%
30.00%
21.43%
20.00% 14.29%
7.14%
10.00%
0.00%
Falla de maquina Falta de materia Corte de energia Falta de respuesto
prima electica a tiempo
Las causas por lo cual se deben las paradas en la línea de producción que
ocasionan que se detenga el proceso productivo por consiguiente la producción sea
menor a la esperada, indicando en un 57,14 % se debe a falla de máquina.
54
Opinión sobre el funcionamiento de las máquinas
90.00% 85.71%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00% 14.29%
10.00%
0.00%
SI NO
Figura 14: Causas de las fallas de las máquinas
Fuente: Encuesta
Dentro de las causas de las fallas de las máquinas del área de pilado se
observa un 50 %por falta de un mantenimiento preventivo; 21,43% por su
antigüedad; 14,29 % piezas de máquinas malogradas y 14,29 % mal uso de las
máquinas.
55
Frecuencia de accidentes
70.00% 64.29%
60.00%
50.00%
40.00%
28.57%
30.00%
20.00%
10.00% 7.14%
0.00% 0.00%
0.00%
Siempre Casi siempre En algunas Casi nunca Nunca
ocaciones
Fuente: Encuesta
56
4.1.3 Resultados de la Guía de Observación:
Evaluación de la guía de 5s
57
Calificación 5S
Clasificar
Autodiciplina Organizar
Estandarizar Limpiar
Como podemos apreciar en cuanto a los criterios a evaluar del programa de las
5s la figura refleja la mejora del indicador gracias al sistema de mejora, en las
líneas color rojo se visualiza el diagnóstico inicial de la empresa Induamerica S.A.C
que se encuentra por debajo el puntaje máximo esperado, debido a diferentes
causas como desorden, suciedad, productos, herramientas u otros fuera de lugar y
en las líneas color azul se aprecia como la puntuación aumentado
considerablemente en cada criterio evaluado en la auditoria, los cuales se seguirán
evaluación periódicamente por el responsable del área para seguir reforzando y
mejorando hasta lograr la puntuación máxima.
58
4.1.4 Resultados de la guía de análisis de documentos:
59
considera desfavorable porque por ejemplo: se estima que se obtenga
según primer reporte de calidad un arroz extra o integral y después de pilar
se obtiene un arroz superior o despuntado los cuales en el mercado tienen
menos valor que un arroz extra; esto genera una pérdida de valor
económica adquisitiva ya sea para el agricultor o para la empresa.
60
Tabla 5:
Consolidado de producción estimada según reporte de control de calidad
61
Tabla 6:
Consolidado de producción real según reporte de producción
62
Tabla 7:
Estimaciones de pérdida económica por la diferencia entre la producción estimada y la producción real
Detalle Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Prom
Pérdida en arroz
980 184 892 552 745 1213 761
extra sacos
Pérdida en arroz despuntado
248 945 612 1572 910 621 818
sacos
Pérdida en arroz
44 282 1017 656 162 124 381
integral sacos
Total 1272 1411 2521 2780 1817 1958 1960
Diferencia de
238 118 121 248 208 360 216
descarte
Total de sacos que generan
1510 1529 2642 3028 2025 2318 2175
perdida
Pérdida de valor porcentualmente 5.20% 8.50% 13.25% 14.60% 9.15% 9.59% 10.05%
Calidad por la
94.80% 91.50% 86.75% 85.40% 90.85% 90.41% 89.95%
pérdida de valor
Diferencia promedio
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
en precio
Pérdida económica por
10176 11288 20168 22240 14536 15664 15679
diferencia de precio
63
Análisis de los tiempos de parada de la línea de producción:
64
Tabla 8:
Análisis de los tiempos de parada de la línea de producción
SACOS DE 50 KG
FALLA MAQUINA
PROD. C./HORA
FACTOR CLIMA
PROGRAMADO
OPERACIONAL
PROD. PROGR.
FALTA ALMAC
TRABAJADAS
FUMIGACION
REPROCESO
PERSONAL
MTO. PREV
HORAS DE
PROD. EN
ENERGIA
HORAS
MES
M.P.
Marzo 33 783.00 744.00 - 7.50 7.50 - 156.00 - 12.50 - 70.75 - 36.00 437.25 77.26
Abril 21 405.00 720.00 1.50 8.65 8.65 - 108.00 - 11.50 36.00 87.00 - 109.83 321.52 66.57
Mayo 23 833.00 744.00 1.00 10.37 10.37 0.50 296.61 0.67 8.67 - 101.13 - 13.50 287.55 82.88
Junio 24 901.00 720.00 2.50 9.24 9.24 1.00 195.83 - 15.60 23.00 57.30 - 21.50 338.03 73.67
Julio 26 603.00 744.00 - 12.00 12.00 - 173.50 - 7.52 - 68.40 2.00 56.32 325.76 81.66
Agosto 29 052.00 720.00 1.00 31.50 31.50 2.50 101.78 0.50 9.71 - 105.67 - 28.45 410.49 70.77
Prom. 26 596.17 732.00 1.00 44.48 13.21 0.67 171.95 0.20 10.92 9.83 81.71 0.33 44.27 353.43 75.47
65
Tiempos de paradas en horas
200.00
180.00
160.00 171.95
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00 81.71
40.00
44.48 44.27
20.00 13.21 10.92 9.83 1.00 0.67 0.33 0.20
0.00
66
Tabla 9:
Determinación de principales motivos que originan paradas de línea de
producción
Horas
Motivo promedio por %
mes
Falta de M.P. 171.95 45.42%
Reproceso 81.71 21.58%
Mto. Preventivo 44.48 11.75%
Falla de máquina 44.27 11.69%
Programado 13.21 3.49%
Fumigación 10.92 2.88%
Falta de Almacén 9.83 2.60%
Energía 1.00 0.26%
Operaciones 0.67 0.18%
Factor Clima 0.33 0.09%
Personal 0.20 0.05%
Total 378.57 100.00%
Fuente: Elaboración propia
Tabla 10:
Pérdidas económicas por dejar de producir 17908.8 sacos por mes
Margen Utilidad
Sacos por
Cliente % de Perdida por
mes
Utilidad mes
Tercero 25% 4 477.2 2.35 S/. 10 521.42
Propio 75% 13 431.6 4.83 S/. 64 874.63
Total 17 908.8 S/. 75 396.05
Este resultado sería por todas las causas que generan la paralización de la
línea de producción pero en realidad la presente investigación no pretende abarcar
todas las causas por que sería imposible, por que como ya lo comentamos, por
ejemplo en cuanto a la paralización por falta de materia prima sería difícil controlarlo
debido a que depende de las campañas agrícolas o de las compras de arroz que
se realicen; de manera similar seria por ejemplo con el factor clima o con el factor
energía que son difíciles poderlos controlar; la siguiente tabla nos muestra cuales
podrían ser nuestras opciones de alternativa de mejora con la implementación del
Mantenimiento Productivo Total: (Ver Tabla 11).
68
Como se mencionó en la Tabla 11 la presente investigación no pretende
mejorar todas las causas motivo de la paralización de la línea de producción se ha
creído conveniente que solo podrían ser 6 de las 12 causas, siendo reproceso,
mantenimiento preventivo, programado, fallas de máquinas, operacionales y de
personal las que se podrían mejorar, considerando estas 6 causas el monto que se
estima como pérdida económica para la empresa seria de 36 751.34 soles por mes,
dicho monto es el que se podrían beneficiar la empresa de implementarse el plan
de Mantenimiento Productivo Total.
Tabla 11:
Opción a mejorar y estimación de ahorro con la implementación de TPM,
según motivo
69
4.2. Situación de la empresa
Razón social:
Industria Arrocera de América S.A.C.
Ubicación:
Carretera Panamericana Norte Km. 775 – Lambayeque
Induamerica
S.A.C.
Rubro:
Elaboración de productos de molinería.
70
Misión:
Integrar toda la cadena productiva y comercial del arroz, innovando y
asegurando productos de calidad para beneficio de nuestros clientes y
colaboradores.
Visión:
Ser la primera empresa arrocera del Perú.
Clientes:
La empresa Induamerica S.A.C., posee una línea de producción diversa
que busca cubrir las expectativas de los clientes, proporcionando calidad
y garantía, a un precio al alcance del consumidor. Entre los principales
puntos de venta del canal moderno y tradicional abastece a empresas
como Cencosud, Plaza Vea, Tottus y también al programa de
alimentación escolar Qali Warma.
Productos:
Arroz Gourmet:
Arroz pilado de calidad extra añejo , un arroz de la variedad Nir, que ha
sido sometido a un proceso de añejamiento para mejorar sus propiedades
físicas y al momento de su cocción en aspectos de sabor, graneo y
rendimiento.
Gran Chalan:
Arroz criollo de calidad extra, proveniente del valle norteño, excelente
sabor y buen rendimiento en la olla
Festi Arroz:
Arroz de Calidad familiar, sabor agradable y no debe faltar en toda tus
comidas, buen precio en el supermercado, procesado y envasado con
estrictos parámetros de calidad sujetos a las norma técnica Peruana,
garantizando ser un producto inocuo para la salud.
Mi Arroz:
Arroz de calidad familiar.
71
Del Bueno:
Arroz de calidad familiar.
Arrocillo:
Lo conforman los granos quebrados entre ½ y ¾ de la longitud de la
variedad del grano de mayor contraste y se obtiene del procesamiento
físico al que es sometido el arroz.
Ñelen de ½:
Son los granos quebramos ente ¼ y ½ de la longitud del grano, producto
de la clasificación
Ñelen:
Lo conforman los granos quebrados menores a ¼ de la longitud de la
variedad del grano de mayor contraste.
Polvillo:
Se encuentra constituido por cutícula, embrión y otras partes del grano
como producto del blanqueado de arroz, cuando este pasa por pulidoras
abrasivas y de fricción.
72
Diagrama de Flujo del proceso de elaboración del arroz
73
Tabla 12:
Horas paradas por máquina del área de compactado
Tabla 13:
Horas paradas por máquina del área de embolsado
74
Tabla 14:
Horas paradas por máquina del área de pre limpia y secado
CÓDIGO DESCRIPCION MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1ECI01 ELEVADOR Nº 01 - 09 1.2 1.5 1.3 1.2 5.2
1FTI01 FAJA TRANSPORTADORA Nº 01 0.5 0.9 0.5 0.05 1.95
1FTI02 FAJA TRANSPORTADORA Nº 02 0.9 0.34 0.45 1.75 1.45 4.89
1FTI03 FAJA TRANSPORTADORA Nº 03 0.4 0.89 1 1.2 1.2 4.69
1FTI04 FAJA TRANSPORTADORA Nº 04 0.75 1.34 2.09
1FTI05 FAJA TRANSPORTADORA Nº 05 0.3 0.7 0.23 1.24 2.47
1FTI06 FAJA TRANSPORTADORA Nº 06 0.2 0.06 0.36 0.5 1.12
1FTI07 FAJA TRANSPORTADORA Nº 07 0.09 0.5 0.59
1FTI08 FAJA TRANSPORTADORA Nº 08 0.3 1.23 1.53
1FTI09 FAJA TRANSPORTADORA Nº 09 0.65 0.65
1HBI01 HORNO DE BIOMASA TEO IV-3000 0
1PLI01 PCC 70 0.45 0.45
1SCI01 SECADORA 03 (Súper Brix) 2.3 2.3 3.75 8.35
1SCI02 SECADORA 02 (Súper Brix) 2.8 2.4 2.2 7.4
1SCI03 SECADORA 01 (Sabreca) 1.47 1.47
1TCI01 TRANSP. DE CADENAS 01 0.9 1.2 2.1
1TCI02 TRANSP. DE CADENAS 02 0.9 1.78 2.68
1TCI03 TRANSP. DE CADENAS 03 0.9 0.9
1ZRI01 ZARANDA PRELIMPIA LG 3000 (SuperBrix) 1.7 1 2.7
1ZRI02 ZARANDA PRELIMPIA SABRECA 1.4 2.2 3.6
1SMI01 Silo de Maduración 01 (ventilador) 0.96 0.51 1.47
1SMI02 Silo de Maduración 02 (ventilador) 1.2 1.2
TOTAL HORAS PARADAS POR MES 9.4 10.5 7 8.6 15.3 6.7 57.5
AREA /
COMPACTADO SECADO PILADO EMBOLSADO
MES
Las tabla 16 muestra el proceso critico dentro del área de producción, debido
que ocurren mensualmente un número mayor de paradas por fallas en la
maquinaria, como se detalla en las tablas anteriores cada proceso con sus
respectivas máquinas realizándose un análisis de criticidad según las frecuencia en
horas de paradas de cada una de estas, por ello que el proceso seleccionado fue
el de pilado para proponer el sistema de mantenimiento enfocada a dichas
máquinas y así reducir el desperdicio de horas de paradas en línea de producción.
77
Tabla 17:
Cálculo de la disponibilidad de equipos por mes año 2016
TIEMPO POR
DISPONIBLE
DISPONIBLE
OPERACIÓN
DISPONIBILI
PLANEADO
TIEMPO DE
DE PARO
FALLAS
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
NETO
MES
DAD
Marzo 744 228.5 515.5 78.3 437.3 84.82%
Abril 720 301.3 418.7 97.2 321.5 76.80%
Mayo 744 342.8 401.2 113.7 287.6 71.67%
Junio 720 31.9 408.1 70.0 338.0 82.84%
Julio 744 335.8 408.2 82.4 325.8 79.81%
Agosto 720 168.3 551.7 141.2 410.5 74.41%
Prom. 732 281.45 450.55 97.11 353.43 78.39%
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18:
Cálculo de la eficiencia de equipos por mes año 2016
TIEMPO
MES NETO CAPACIDAD Tc PROD. EF.
DISPONIBLE
Marzo 515.5 65 000.0 0.00793 33 783.0 52%
78
Tabla 19:
Cálculo de la calidad porcentual por mes año 2016
TOTAL DE SACOS CALIDAD
MES PRODUCCIÓN
DEFECTUOSOS PORCENTUAL
Marzo 33 783.0 1 510 96%
Tabla 20:
79
4.3. Discusión de los Resultados
Silva & Cepeda (2011) en su tesis se plantea como objetivo principal diseñar
e implementar un programa de Mantenimiento Productivo Total basado en un
Sistema de Control de Gestión para lograr el aumento en el desempeño del área
de producción de prendas de vestir de la empresa, en dicha investigación los
autores concluyen que el Sistema de Control de Gestión constituye la herramienta
principal que nos permitirá lograr el objetivo propuesto siendo la participación activa
de los trabajadores elementos importantes para lograr el objetivo es por eso
necesario e indispensable la capacitación constante de los trabajadores hasta
lograr el empoderamiento de los mismo; otro punto que los investigadores resaltan
es la puesta en marcha de mecanismos de control y monitoreo a través de tableros
de control así como el registro y análisis de datos. En comparación con nuestra
investigación la capacitación de persona será uno de los principales pilares que
pondremos en marcha por que estamos convencidos que no se puede cambiar
nada si primero el personal no está mentalizado que las cosas tienen que cambiar
para el bien de todos, pero para lograr este cambio de mentalidad primero debemos
80
capacitar y entrenar a nuestros trabajadores, dotarlos de las herramientas
necesarias para lograr las metas propuestas y facilitarles la forma de trabajo que
nos sea más tediosa o complicad que sea más ligera o fluida.
Según Mejía (2013) tuvo como finalidad mejorar la eficiencia de las líneas de
confección de ropa interior. La correcta implementación de las herramientas de
manufactura esbelta logra un aumento en los tres indicadores que involucran el
OEE. Entre los resultados obtenidos tenemos: disponibilidad 75 %, tasa de
rendimiento 93 % y tasa de calidad del 91 %, con estos resultados el nivel de OEE
fue de 63 %. Si comparamos estos resultados con nuestros resultados obtenidos
podríamos decir que nuestra realidad empresarial está muy por debajo en términos
de disponibilidad, rendimiento y calidad se refiere; nuestros resultados obtenidos
fueron: disponibilidad 78.39 %, eficiencia 40. 92 % y calidad 91.59 % logrado un
indicador de OEE del 29.6 %, sin embargo en la investigación de Mejía al
implementar en la prueba piloto 4 de los 8 pilares se logró incrementar el OEE final
en un 34,92 % adicional es por ellos basándose en esta realidad se estima un
incremento de 20 % como paso inicial
En Mejía (2013) también menciona que de acuerdo con investigaciones
realizadas en una empresa de consumo masivo, línea de fideos, realizada por
Ramos (2012) y en una planta envasadora de lubricantes realizada por Palomino
(2012) se propone como objetivo un OEE de 75% considerando que es lo mínimo
aceptable para que una empresa se considere competitiva. Entonces si tomamos
como referencia esta información el 75% este sería el porcentaje que se tendría
que proponer la presente investigación de estudio para lograr resultados favorables.
81
Adicionalmente podemos comentar que esta investigación es muy importante
para la investigación porque demuestra la confiabilidad de la propuesta en la mejora
continua basado en el TPM para reducir los desperdicios en el área de producción
y da a conocer como validar la información.
82
CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
83
Propuesta de Implantación del TPM
Compromiso de la alta
gerencia
Campaña de
motivación y difusión
del método
Mantenimiento
autonomo
ETAPA DE
IMPLANTACION Mantenimiento
planeado
Capacitación
Establecimiento de
sistema: Seguridad,
higiene y ambiente
agradable
84
En este capítulo después de haber analizado toda la problemática y discutido
los resultados en función a investigaciones similares corresponde plantear la
propuesta que tendrá como principal objetivo reducir los desperdicios identificados
como pueden ser los de calidad y paradas de la línea de producción por diversas
razones entre otros problemas identificados, la propuesta tendrá el siguiente
esquema:
85
Propuesta de mejora:
Los beneficios que va traer el TPM para la empresa Induamerica S.A.C son:
86
Etapa inicial:
87
4°Paso – Política básica y metas:
Tabla 21:
Cálculo de la eficiencia y calidad por mes año en el área de producción
SCS CON
MES CAPAC PROD. EFIC. CALIDAD
DEFECTO
Octubre 65000.0 30789.0 2356 47% 92%
Noviembre 65000.0 28896.8 1403 44% 95%
Diciembre 65000.0 32174.6 21789 49% 93%
Enero 65000.0 49802.0 3999 77% 92%
Promedios 65000.0 35415.6 2484 54% 93.2%
88
Etapa de Implementación:
89
Para facilitar la metodología de trabajo en este punto se platea el uso de los
siguientes formatos:
PARADAS EMERGENTES
TIPO DE FALLA
Hora de Hora
N°
Inicio Fin Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
90
Propuesta de formato para registro de análisis de fallas
REGISTRO DE ANALISIS DE FALLAS
A. DATOS GENERALES
fecha
Integrantes
Tema:
Responsable:
B. DETALLE
Descripción del problema:
91
5.2 Mantenimiento Autónomo - Establecimiento del “Jishu-Hozen”
92
El quinto paso es la inspección autónoma que tiene como finalidad que los
operadores puedan realizar la inspección de sus equipos y puedan a la vez detectar
problemas y corregir pequeños daños.
El sexto paso es la estandarización y está destinado a establecer y mantener
las condiciones de control de los equipos.
El séptimo y último paso es el control totalmente autónomo y está destinado a
dar continuidad a las actividades “Jishu-Hozen” aprovechando al máximo los
conocimientos obtenidos en los seis pasos anteriores.
AJUSTES
Descripción Realizado Observación
LUBRICACIÓN
Descripción Realizado Observación
DESCRIPCIÓN
Estado
Descripción Observación
Bueno Malo
OBSERVACIONES
93
Adicionalmente se tendrá como herramienta de apoyo para los operarios la
ficha o tarjeta de activo la que servirá para identificar los equipos así como para
tener rápida y fácil información en cuanto a su mantenimiento y especificaciones
del modelo:
Fichas de Activos
FICHA DE ACTIVOS
PULIDORA VERTICAL L1 (BSV) Datos Generales
Nobre tecnico:
Marca:
Area de localizacion:
Costo:
Serie:
Modelo:
Codigo de maquina
Ciclo de
mantenimi Elementos de Mantenimiento Responsable
ento
Diario
Semanal
Trimestral
Anual
94
Formulario de Auditoria para Mantenimiento
95
5.3 Mantenimiento Planeado
Tabla 22:
Plan de Mantenimiento Preventivo de máquina de la empresa Induamerica S.A.C.
96
Programa de Inspecciones, Tareas y Control de Máquinas
DENOMINACIÓN: LIMPIADORA
NIVELES DE
FRECUENCIA ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO
Realizar niveles y realizar la
Mantenimiento diario Diariamente inspección visual alrededor del
equipo.
Intervenciones regulares
Mantenimiento rutinario
a lo Largo de la vida del Engrases, cambios de aceite y
Lubricación y engrase
equipo filtros.
Mantenimiento
Revisiones sistemáticas que
preventivo
tratan de encontrar anomalías no
Tipo A ajustes y Semanalmente
identificadas por el operador.
servicios
Mantenimiento
preventivo Revisiones sistemáticas de
Mensualmente
Tipo B ajustes partes y accesorios.
servicios
Mantenimiento
predictivo Cada 5000 horas Análisis de aceites.
5.4 Capacitación
98
Tabla 23:
Plan de Capacitación de máquinas de la Empresa Induamerica S.A.C.
100
Formato de Mantenimiento Autónomo
Maquina: N° Maquina
Fabricante : N° serie Frecuencia
Operador: Fecha:
N° Actividad Recomendaciones Observaciones Diario Semanal Mensual Trimestral
Usar; guantes, lentes, Zapatos, Ropa de El equipo de seguridad y las
seguridad Industrial, leer la recomendaciones que se dan, se debe
1 Seguridad Personal
instrucciones de seguridad y de implementar correctamente. Para
manteniemitno a la maquina a realizar. que no haiga fallas mas adelante.
Procurar limpiar con desegrasante, todo Procurar, No mojar ninguna parte
2 Limpieza General
polvo y residuo de grasa. electrica de cada maquina.
Aplicar la cantidad de grasa necesaria Usar grasa, de acuerdo al tipo de
3 Lubricación
para cada maquina. marca.
Preocurar que el cable de alimentacion ,
Revisar el cable de Procurar que el cable este bien
4 no tenga objectos encima, lo cual pueda
Alimentación enrollado y estatico posible.
obstruir la enregia.
Procurar que cuando haiga limpieza los deben estar en el tacho de basura y
Limpieza de la
5 trozos de metal no esten en la maquina las herramientas en un lugar
Maquina
ni en el suelo. recomendado.
Nombre y Firma del Operado Nombre y Firma del Supervisor Nombre y Firma del Jefe de Mantenimiento.
101
Tabla 24:
Estimación del costo por las propuestas de mejoras
Materiales
Elementos Unidades de TOTAL
Cantidad Costo/Unid.
utilizados medida(UN) COSTO
Afiches 8 unidades Und 18.50 148.00
Lapiceros 50 Unidades Und 0.50 S/ 25.00
Cuadernos 10 Unidad Und 5.00 S/ 50.00
Equipos
Unidades de TOTAL
Detalle Cantidad Costo/Unid.
medida(UN) COSTO
Computadora 1 Und 2300 2300
Impresora 1 Und 650 650
Total S/ 2950.00
Mano de Obra
Unidades de TOTAL
Detalle Cantidad Costo/Unid.
medida(UN) COSTO
Capacitador de
1 Meses 1450 S/ 7250.00
mantenimiento
Consultor de
1 Meses 1600 S/ 8000.00
herramienta
Total S/ 16250.00
102
Beneficio esperado por las propuestas de mejora:
Del cálculo de las pérdidas actuales por los problemas que se presentan en
cuanto a la calidad, el monto fue de S/ 15 679 por mes; la presente investigación
pretende mejorar un 10 % (escenario pesimista) en cuanto a este problema, eso
quiere decir que la calidad futura mejoraría y el ahorro económico esperado para la
empresa seria:
Pedida económica actual: S/. 15 679.00 / mes
Pérdida económica futura: S/. 14 111.10 / mes
Ahorro o beneficio para la empresa: S/. 1 567.9 / mes
Ahorro o beneficio para la empresa: S/. 7 839.5 (durante la duración del
proyecto de 5 meses)
103
Calculo del Beneficio costos:
El resultado obtenido nos estaría indicando que por cada sol invertido en las
propuestas de mejora entonces la empresa obtendría una utilidad adicional de 1.42
soles.
104
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
105
6.1 Conclusiones
2. Entre las principales causas que afectaban a la efectividad del proceso de pilado
fueron por horas de paradas, entre estas por motivo de reproceso en un 21,58 %,
por falla de máquina 11,69 %, falta de materia prima, por sucesos programados
entre otras razones. Se logró determinar que producto de este desaprovechamiento
de horas paradas la empresa pierde aproximadamente un promedio de S/.
36751.34 al mes solo en cuanto a seis motivos que serían factibles de mejorar , así
también el indicador de eficiencia se logró incrementar a un 54% y el de calidad en
un 93.2%
106
6.2 Recomendaciones
107
REFERENCIAS
108
la reducción de los costos de mantenimiento en la empresa Hilados
Richard´S S.A.C. (Tesis de Pregrado). Chiclayo: Universidad Santo Toribio
de Mogrovejo.
Galgano A. (2004). Las Tres revoluciones: a la caza del desperdicio. España:
Ediciones Díaz de Santos.
Galván, D. (2012) Análisis de la Implementación del Mantenimiento Productivo
Total (TPM) Mediante el Modelo de Opciones Reales (Tesis de Maestría).
México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Gómez, C. (2001). Mantenimiento Productivo Total. Una visión global. Las canarias:
Editorial Académica Española.
Guerrero, L. (2014). Caso Baxter. [entrev.] Jaime Andrés Aranguren Medina.
Implementación exitosa de TPM en la industria colombiana. Cali, 15 de Julio
de 2014. Entrevista Personal
Hernández, J. y Vizán, M. (2013). Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e
Implantación. Madrid: Fundación EOI.
Illizaca L. & Sánchez H. (2008). Proyecto para la reducción de desperdicios en El
proceso de producción de la empresa INDALUM S.A. (Tesis de Pregrado)
Recuperado de: http://goo.gl/pmptZw
Izaguirre, R. (2014). Propuesta para mejorar la planificación y programación del
Mantenimiento Aplicado a la empresa Siderúrgica del Perú. (Tesis de
Doctorado). Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego
Lander, E., & Liker, J. K. (2007). The Toyota Production System and art: making
highly customized and creative products the Toyota way. International
Journal of Production Research, 45(16), 3681-3698. Doi:
10.1080/00207540701223519.
Madariaga. F. (2013). Lean Manufacturing. Bilbao. Bubok Publishing
Marín, J. & Martínez, R. (2013). Barreras y facilitadores de la implantación del TPM.
Valencia: Universidad Politécnica Valencia (Spain), 2013. ISSN: 1697-9818.
Ramírez Rojas, R.R, (2008).Mejoramiento de Indicadores Operacionales de la línea
de helados pingüino de Unilever Andina Ecuador aplicando la filosofía TPM.
(Tesis de Pregrado). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Morales & Ospina (2007). Propuesta de reducción de desperdicios en los procesos
productivos para una empresa perteneciente al sector de artes gráficas de la
109
de Cali. (Tesis de Pregrado) Cali: Universidad de San Buenaventura Cali.
Mejía, S. (2013). Análisis y Propuesta de mejora del proceso productivo de una
línea de confecciones de ropa interior en una empresa textil mediante el uso
de Herramientas De Manufactura Esbelta. (Tesis de Pregrado). Lima:
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Murillo, W. (2008). La investigación científica. Recuperado 18 de abril de 2008 de
http//www.monografias.com/trabajos15/invest-ientífica/investcientífica.shtm
Ohno T. (1988). Toyota Production System- Beyond Large-Scale Production. United
States: Productivity Press.
Pérez, La Rotta & Sánchez. (2010). Identificación y caracterización de mudas de
transporte, procesos, movimientos y tiempos de espera en nueve pymes
manufactureras incorporando la perspectiva del nivel operativo.
Ingeniare.Medellín.Vol. 19, N 03, pp. 396-408.
Ramos, J. (2012). Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una
línea de fideos en una empresa de consumo masivo mediante el uso de
herramientas de manufactura esbelta. (Tesis de Pregrado). Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Ramaycuma, L. & Tullume, K. (2012). Propuesta de mejora de la productividad en
la línea de producción de la embotelladora Callin SAC. (Tesis de Pregrado).
Chiclayo: Universidad de San Martin de Porres
Roberts, J. (2008). TPM Mantenimiento productivo total, su definición e historia.
(Departamento de tecnología ingeniería industrial Texas A&M University).
Recuperado 2013, de http//www.mantenimientoplanificado.com/TPM.htm
Silva, M. & Cepeda de la Torre, H. (2011). Diseño e implementación de un programa
de mantenimiento productivo total basado en un sistema de control de
gestión para aumentar el desempeño en el área de confección de una
empresa textil. (Tesis de Pregrado). Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
Tuarez, C. (2013) Diseño de un sistema de mejora continua en una embotelladora
y comercializadora de bebidas gaseosas de la ciudad de Guayaquil por
medio de la aplicación del TPM. (Tesis de Maestría). Guayaquil: Universidad
de Guayaquil.
Vilana, J. (2011). Fundamentos del Lean Manufacturing. Madrid: Editorial Creative
Commons.
110
Villaseñor, A. (2007). Conceptos y reglas de Lean Manufacturing. México: Limusa
Editorial.
Viveros, P. (2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus
principales herramientas de apoyo. Ingeniare. Recuperado de
http://goo.gl/wblTxH
Widodski, T. (2014). https://es.slideshare.net/Mudsy/poblacion-muestra-muestreo-
3047765
111
ANEXOS
112
ANEXO 1: Entrevista al jefe de Planta de la Empresa Induamerica S.A.C. –
Lambayeque 2016.
Buenas tardes queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder
realizar nuestra entrevista relacionado al tema de tesis “SISTEMA DE MEJORA
CONTINUA BASADO EN EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA
REDUCIR LOS DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE PRODUCCION DE LA
EMPRESA INDUAMERICA S.A.C. LAMBAYEQUE 2016.”. Los comentarios e
información que nos proporcionará serán de mucha utilidad para la investigación
4. ¿Qué indicadores son los que se emplean para medir la gestión operativa de
la empresa?
empresa?
113
11. ¿El personal recibe capacitación constante?
12. ¿En qué temas cree usted que debe de capacitarse al personal?
aplican en la empresa?
14. ¿Qué problemas más frecuentes son los que se presentan en la línea de
producción?
15. ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes?
16. ¿De quién cree que depende la solución de los problemas más frecuentes?
18. ¿En relación a las máquinas considera que tienen un buen funcionamiento?
21. ¿Cuál cree que sean las causas de las ocurrencias de los accidentes?
114
ANEXO 2: Encuesta a los trabajadores de la Empresa INDUAMERICA SAC –
Lambayeque 2016.
Buenas tardes queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder
realizar nuestra encuesta relacionado al tema “SISTEMA DE MEJORA
CONTINUA BASADO EN EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA
REDUCIR LOS DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE PRODUCCION DE LA
EMPRESA INDUAMERICA S.A.C. LAMBAYEQUE 2016.”. Los comentarios e
información que nos proporcionará serán de mucha utilidad para la investigación.
Marcar con X, la alternativa que sea correspondiente para usted:
c) TPM d) Predictivo
Sí No x
x
4. ¿En qué temas cree usted que debe de capacitarse?
a) Producción
b) Logística almacenes
c) Calidad
115
d) Seguridad
e) Mantenimiento de máquinas.
116
Sí No x
x
12. ¿Cuál cree que sean las causas de las ocurrencias de los accidentes?
a. Falta de EPP.
e) Incumplimiento de normas.
f) Condiciones inseguras.
g) Actos inseguros.
117
ANEXO 3: GUIA DE OBSERVACION
Ítems Si No
1. Existen artículos inservibles u obsoletos en los pasillos X
2. Se extienden materiales y herramientas inservibles en los
X
almacenes
3. Se dejan objetos y herramientas de trabajo sin uso encima de
X
mesas por varias semanas
4. Se toma más de 30 seg. Para encontrar lo que se necesita
X
para realizar las actividades
5. Se mezclan los instrumentos de trabajo que sirven con los que
X
no sirven
6. Se identifican por todos lados cosas viejas y objetos
X
innecesarios
7. Al terminar la jornada el área de trabajo queda todo
X
desordenado
8. Existen cosas sobre la mesas y sillas que impidan limpiar el
X
área
9. Las herramientas y equipo de trabajo quedan limpias X
10. Se coordinan los esfuerzos del equipo a través del
X
procedimiento o normas
11. Cuando hay un cambio en las reglas para realizar tareas se
X
comunica a todos y al mismo tiempo
12. Se conoce los procedimientos o normas para la realización
X
del trabajo
13. Generalmente se sigue los procedimientos indicados X
14. La práctica de la disciplina permite que se realice mejor las
X
actividades.
15. La disciplina es un hábito que se practica cotidianamente X
118
ANEXO 4: AUDITORIA DE 5S
área
Auditor(es) auditada
Criterios de Evaluación
0 = 5 + problemas 1= 4 problemas 2 = 3 problemas 3 = 2 problemas 4 =1 problema 5
= 0 problemas
SEIRI - Clasificar "Mantener solo lo necesario"
Comentarios y notas para el siguiente nivel de
Descripción Calificación
mejora
¿Hay equipos o herramientas
que no se utilicen o
innecesarios en el área de
trabajo?
¿Existen herramientas en
males estado o inservibles?
¿Están los pasillos bloqueados
dificultando el transito?
¿En el área hay cofias, cubre
bocas, papeles, etc. que son
innecesarios?
Suma = /4= Evaluación del Clasificar
SEITON - Organizar "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"
Comentarios y notas para el siguiente nivel de
Descripción Calificación mejora
¿Hay materiales y/o
herramientas fuera de su lugar
o carecen de un lugar
asignado?
¿Están los materiales y/o
herramientas fuera del alcance
del usuario?
¿Le falta delimitación e
identificación al área de trabajo
y a los pasillos?
Suma = /3= Evaluación del Organizar
SEISO - Limpieza "Un área de trabajo impecable"
Comentarios y notas para el siguiente nivel de
Descripción Calificación mejora
¿Existen fugas de aceite, aire,
agua en el área?
¿Existe suciedad, polvo o
basura en el área de trabajo
(pisos, paredes, ventanas,
banquillos, etc.)?
¿Están equipos y/o
herramientas sucios?
Suma = /3= Evaluación del
Limpieza
119
SEIKETSU - Estandarizar "Todo siempre igual"
Comentarios y notas para el siguiente nivel de
Descripción
Calificación mejora
¿El personal conoce y realiza
la operación de forma
adecuada? ¿Sólo están las
carpetas con la documentación
necesaria para las operaciones
en las estaciones de trabajo
¿Se realiza la operación o
tarea de forma repetitiva?
¿Las identificaciones y
señalamientos son iguales y
estandarizados?
Suma = /3= Evaluación del Estandarizar
SEIKETSU – Autodisciplina "Seguir las reglas y ser consistente"
Comentarios y notas para el siguiente nivel de
Descripción Calificación mejora
¿El personal conoce las 5S's?
¿Han recibido capacitación
acerca de éstas?
¿Se aplica la cultura de las
5S's? ¿Se practican
continuamente los principios
de clasificación, orden y
limpieza?
¿Completó la auditoria
semanal y se graficaron los
resultados en el pizarrón de
desempeño? ¿Se
implementaron las medidas
correctivas?
Suma = 0 /3= Evaluación del Autodisciplina
120
De la evaluación obtenida de cada “S” unir los puntos de acuerdo a las
ponderaciones, empezando por clasificar y siguiendo las demás en sentido de las
manecillas del reloj.
Con la unión de los puntos se pretende que se forme un pentágono, lo más parecido
a la imagen, tomando en cuenta que entre más grande sea el pentágono, la
implementación y la metodología de las 5S’s se está realizando correctamente.
121
Anexo N° 5: MES MARZO
HRAS DE PROD MTO. OPERAC PERSON FUMIG FALTA REPROCE PROGRAM PRODUC./
FECHA TURNO PRODUCCION ENERGIA MAQUINA M.P FACTOR CLIMA HRS TRAB
PROGRAMADAS PREV IONAL AL ACIÓN ALMAC. SO ADO HORA
122
MES: ABRIL
HRAS DE PROD MTO. OPERAC PERSON FUMIG FALTA REPROCE PROGRAM PRODUC./
FECHA TURNO PRODUCCION ENERGIA MAQUINA M.P FACTOR CLIMA HRS TRAB
PROGRAMADAS PREV IONAL AL ACIÓN ALMAC. SO ADO HORA
DIA 0 12 12 0.00
01-abr
NOCHE 0 12 12 0.00
DIA 0 12 12 0.00
02-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 SE REPRO
DIA 0 12 0.00 INVENTAR
03-abr
NOCHE 0 12 0.00 CAMBIO D
DIA 654 12 12.00 54.50
04-abr
NOCHE 361 12 1.4 3 1 6.60 54.70 SE EMPEZÓ
DIA 462 12 12.00 38.50 SE PILÓ AR
05-abr
NOCHE 511 12 12.00 42.58 SE PILÓ AR
DIA 37 12 11 1.00 37.00 SE PILÓ AR
06-abr
NOCHE 460 12 12.00 38.33 SE PILÓ AR
DIA 1142 12 12.00 95.17
07-abr
NOCHE 1023 12 12.00 85.25
DIA 854 12 3 9.00 94.89 SE REPRO
08-abr
NOCHE 146 12 8 4.00 36.50 SE REPRO
DIA 0 12 12 0.00 SE REALIZ
09-abr
NOCHE 449 12 12.00 37.42 SE PILÓ AR
DIA 0 12 0.00 PROGRAM
10-abr
NOCHE 0 12 0.00 PROGRAM
DIA 1091 12 12.00 90.92
11-abr
NOCHE 460 12 3 4 5.00 92.00 SE REPRO
DIA 1043 12 12.00 86.92
12-abr
NOCHE 100 12 9 3.00 33.33 SE REPRO
DIA 876 12 12.00 73.00
13-abr
NOCHE 586 12 12.00 48.83 SE PILÓ AR
DIA 762 12 12.00 63.50
14-abr
NOCHE 849 12 3 9.00 94.33 SE EMPEZÓ
DIA 626 12 3 9.00 69.56
15-abr
NOCHE 781 12 12.00 65.08
DIA 737 12 1.5 1 9.50 77.58 SE REPRO
16-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 FALTA DE
DIA 0 12 0.00 FALTA DE
17-abr
NOCHE 0 12 0.00 FALTA DE
DIA 967 12 12.00 80.58
18-abr
NOCHE 0 12 3 9 0.00 SE REPRO
DIA 0 12 12 0.00 SE REPRO
19-abr
NOCHE 0 12 12 0.00
DIA 0 12 12 0.00
20-abr
NOCHE 0 12 12 0.00
DIA 1231 12 12.00 102.58
21-abr
NOCHE 469 12 2 1 9.00 52.11
DIA 0 12 12 0.00 SE REALIZ
22-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 PROGRAM
DIA 0 12 12 0.00 SE REALIZ
23-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 PROGRAM
DIA 0 12 0.00 PROGRAM
24-abr
NOCHE 0 12 0.00 PROGRAM
DIA 246 12 4 8.00 30.75 SE REPRO
25-abr
NOCHE 360 12 0.5 2.5 9.00 40.00 SE EMPEZÓ
DIA 1187 12 12.00 98.92
26-abr
NOCHE 739 12 12.00 61.58
DIA 0 12 12 0.00
27-abr
NOCHE 0 12 12 0.00
DIA 830 12 1.5 0.83 9.67 85.83 CORTE DE
28-abr
NOCHE 583 12 12.00 48.58 SE REPRO
DIA 127 12 0.25 10 1.75 72.57 SE REPRO
29-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 PROGRAM
DIA 656 12 12.00 54.67 SE REPRO
30-abr
NOCHE 0 12 12 0.00 FALTA DE
TOTAL 21,405.00 624 1.5 36.0 8.7 0.0 108.0 0.0 11.5 36.0 87.0 0.0 109.8 321.5
PARADAS 398.5
123
PROMEDIO 64.79
MES: MAYO
HRAS DE PROD MTO. OPERAC PERSON FUMIG FALTA REPROCE PROGRAM PRODUC./
FECHA TURNO PRODUCCION ENERGIA MAQUINA M.P FACTOR CLIMA HRS TRAB
PROGRAMADAS PREV IONAL AL ACIÓN ALMAC. SO ADO HORA
DIA 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
01-may
NOCHE 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 471 12 0.45 4 7.55 62.38 FALLO ELEVA
02-may
NOCHE 562 12 12.00 46.83 SE PILÓ ARRO
DIA 133 12 11 1.00 133.00 SE REPROCES
03-may
NOCHE 89 12 10 2.00 44.50 SE REPROCES
DIA 894 12 12.00 74.50
04-may
NOCHE 0 12 12 0.00 SE REPROCES
DIA 420 12 2.5 9.50 44.21 SE PILÓ ARRO
05-may
NOCHE 0 12 12 0.00 SE REPROCES
DIA 1093 12 12.00 91.08
06-may
NOCHE 1352 12 12.00 112.67
DIA 560 12 1.3 7.33 3.37 166.17 SE PARÓ A LA
07-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
08-may
NOCHE 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 471 12 12.00 39.25 SE PILÓ ARRO
09-may
NOCHE 61 12 11 1.00 61.00 SE REPROCES
DIA 1031 12 12.00 85.92
10-may
NOCHE 41 12 3 8 1.00 41.00 SE REPROCES
DIA 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
11-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 1047 12 0.67 11.33 92.41 SE PARÓ 40 M
12-may
NOCHE 26 12 11.5 0.50 52.00 SE REPROCES
DIA 1325 12 12.00 110.42
13-may
NOCHE 562 12 12.00 46.83 SE PILÓ ARRO
DIA 0 12 12 0.00 SE REALIZÓ M
14-may
NOCHE 153 12 1.2 3 4.8 3.00 51.00 Se empezó a
DIA 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
15-may
NOCHE 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 1135 12 0.33 11.67 97.26 FALTA DE MA
16-may
NOCHE 0 12 12 0.00 SE REPROCES
DIA 503 12 2.33 0.67 2 0.5 6.50 77.38 Se empezó a
17-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 663 12 12.00 55.25 SE PILÓ ARRO
18-may
NOCHE 221 12 10 2.00 110.50 SE REPROCES
DIA 1209 12 0.5 11.50 105.13 Se tuvo proble
19-may
NOCHE 261 12 9.75 2.25 116.00 SE REPROCES
DIA 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
20-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 939 12 4.2 7.80 120.38 SE REPROCES
21-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
22-may
NOCHE 0 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 1074 12 1 0.5 10.50 102.29 Hubo corte de
23-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 1139 12 12.00 94.92
24-may
NOCHE 30 12 8.83 2.67 0.50 60.00 SE REPROCES
DIA 1156 12 12.00 96.33
25-may
NOCHE 146 12 4 6.5 1.50 97.33 FALLO SELEC
DIA 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
26-may
NOCHE 454 12 12.00 37.83 SE PILÓ ARRO
DIA 1034 12 0.5 11.50 89.91 SE PARÓ 30 M
27-may
NOCHE 0 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 0 12 12 0.00 SE REALIZÓ M
28-may
NOCHE 1146 12 12.00 95.50
DIA 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
29-may
NOCHE 12 12 0.00 NO SE PILÓ PO
DIA 1015 12 0.42 11.58 87.65 Se paró la pro
30-may
NOCHE 124 12 10.5 1.50 82.67 SE REPROCES
DIA 1246 12 12.00 103.83
31-may
NOCHE 23 12 11.5 0.50 46.00 SE REPROCES
TOTAL 23,833.00 624 1.0 24.0 10.4 0.5 296.6 0.7 8.7 0.0 101.1 0.0 13.5 287.6
PARADAS 445.0 PROMEDIO 81.93
124
Anexo N° 6:
Acta de Compromiso de la Gerencia General de la Empresa INDUAMERICA
S.A.C
La gerencia general de la empresa INDUAMERICA S.A.C, expresa su compromiso
con la implementación de Mantenimiento Productivo Total, con el fin de establecer
un modelo de gestión sistemático y transparente que permita la identificación de
oportunidades de mejora, orientado al desempeño de los procesos estratégicos de
apoyo, control y evaluación hacia la mejora continua, la eficacia, la eficiencia y la
efectividad de la empresa.
Para la empresa es muy importante trabajar con el mejoramiento continuo de los
procesos, en la gestión del talento humano y la cultura de autocontrol como
manifestación de un modelo de implementación del TPM, así desarrollando los
siguientes objetivos:
Cumplimiento de los objetivos de la empresa (incluyendo la política de la
calidad y los objetivos de la calidad).
Trabajar en equipo.
Los resultados de auditorías.
El desempeño de los procesos.
Mejorar la eficacia de las máquinas.
Establecer un programa de mantenimiento.
La conformidad en el servicio.
125
Anexo N° 7:
Correo Electrónico.
Periódico Mural.
Por mensajes de Texto.
Teléfono.
126
Inspección del área de producción Entrevista a la Jefa de planta: Srta Lizeth Chuque M.
127
Encuesta realizada al maquinista del área Encuesta realizada al operario del
de pilado, Sr: Omar Gonzales Garcia área de pilado
Personal de planta
128
129