Miguel Froylan Clemente de La Cruz Tesis
Miguel Froylan Clemente de La Cruz Tesis
Miguel Froylan Clemente de La Cruz Tesis
TEMA:
Fabricación de cores
Presentado Por:
Miguel Froylan Clemente De La Cruz
Introducción……………………………… pág. 3
Desarrollo………………………………….. Pág.16
Conclusión……………………………….. Pág.18
Anexos…………………………………..... Pág.20
Bibliografía……………………………….Pág.34
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INTRODUCCIÓN
La finalidad de la realización del proyecto es desarrollar la fabricación interna de
nuestras herramientas de trabajo para producir y generar los productos dentro de
la empresa, así mejorando nuestra economía e imagen de calidad como empresa
competitiva.
Decir que hay que Planificar y hacer es plantear el objetivo desde una perspectiva
demasiado elevada; cuando un grupo de trabajo aborda una meta para poder
mejorar un gasto mayor necesita herramientas, métodos claros y ordenados
además de sencillos para conducirles a alcanzar la mejora deseada.
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Cuando un equipo se enfrenta al reto de mejorar un proceso debe pensar
que:
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ALBEA es una empresa dedicada a Fabricación de envases
cosméticos y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento.
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DIRECTOR GENERAL
François Luscan President & CEO.
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proyectos; sólida excelencia operativa; fabricación de clase mundial, decoración y
servicio completo; así como un fuerte compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa.
Cómo trabajamos
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Nuestras expectativas
Nuestros objetivos
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Nuestro sistema de gestión de compras
Calidad
En Albéa, los clientes son lo primero. Es por eso que nos esforzamos no solo para
cumplir con las especificaciones y expectativas, sino también para lograr cero
reclamos y lotes bloqueados, en todas las instalaciones en todo el mundo. En un
mercado impulsado por los lanzamientos de productos, nos centramos en las
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primeras entregas y estamos lanzando la detección de cero defectos y el Control
Estadístico de Procesos.
Cadena de suministro
La seguridad
Valoramos la vida humana por encima de todo. Es por eso que nuestra prioridad
número 1 es identificar y eliminar los riesgos de salud y seguridad en el lugar de
trabajo. Lograr cero incidentes relacionados con el trabajo, lesiones y
enfermedades ocupacionales es posible. Trabajamos con todos nuestros equipos
en todos nuestros sitios para alcanzar esta meta y mucho más a través de la
capacitación, los procesos, las auditorías y el monitoreo de casi accidentes.
Nuestra estrategia
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Nuestra visión:
MISIÓN
• Compromiso
• Responsabilidad
• Honestidad
• Lealtad
• Determinación
• Auto-Mejora
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PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN – SOPLADO
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alrededor del precursor caliente, y se sopla a través de la abertura que hay en la
barra central. Después del enfriamiento, los artículos soplados se retiran del
molde.
Las ventajas del moldeo por inyección – soplado (BLOW MOLDING) son las
siguientes:
Molde
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El molde o matriz son términos comunes utilizados para describir el utillaje
utilizado para producir piezas de inyección de plástico. En los moldes es posible
diferenciar tres partes principales: bebedero, canal de alimentación y cavidad del
molde. Con el fin de mejorar la calidad de la pieza final y la vida útil del molde, es
importante diseñar éste último con el ángulo de desmolde correcto para facilitar la
separación de las piezas moldeadas, así como que permita la salida de los gases
atrapados dentro del molde.
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MATERIALES Y PRODUCTOS
GESTIÓN DE COMPRAS
TOLERANCIAS
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NORMATIVA Y CERTIFICACIONES
Contamos con los medios para asegurar que nuestros productos cumplen la
normativa general y los reglamentos de certificación más específicos en la
fabricación.
ISO 9001
ISO 14001.
OHSAS 18001.
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DESARROLLO
Analizar los diseños del molde y cores, verificar físicamente sus medidas y sus
componentes, así como su materia prima y sus temperaturas correspondientes,
haciendo en base a los datos obtenidos una simulación de su funcionamiento.
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El ingeniero Fernando Rangel fue el responsable en la instalación y montaje del
molde en la maquinaria, Realizando todas las corridas de prueba necesarias bajo
la supervisión de Pablo Alejandro Esquivel responsable de la fabricación del molde
para obtener muestras y verificar el cambio y su funcionamiento , se evaluó cada
una de las piezas producidas para ver la efectividad del mismo bajo la supervisión
del personal encargado para darle seguimiento al proyecto y efectivamente se
percibió lo que se esperaba la fabricación de nuestros cores dio con la meta
propuesta y mejoro en todos los aspectos el producto estando dentro y respetando
todas sus tolerancias y especificaciones.
(CONTROLAR)
Con este nuevo cambio en el proceso se garantiza reducir las quejas de cliente y
ganar una mejor confiabilidad con nuestro cliente para que nos otorgue más
proyectos los cuales se verán reflejados con más trabajo, además facilitándole al
técnico a tener un margen de error evitable en el proceso ya teniéndolo aún más
controlado. No obstante con ellos logramos un extenso ahorro en la empresa el
cual traerá muy buenas expectativas y mejoras para nuestro equipamiento del
taller de maquinado, dándonos a conocer por mejorar nuestros procesos y
fabricaciones no hechas anteriormente.
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CONCLUSIÓN
La causa raíz de este proyecto fue que se registró una queja por parte de nuestro
cliente L’Oreal se envió una pieza con una rebaba y marca de colilla causando un
problema tanto con el cliente y la empresa donde se encuentra el producto, se
realizó una junta para convocar a todo el personal involucrado para informarles
que se tenía que realizar una mejora a dicho proceso para la prevención de mal
producto y fue ahí donde se tuvo que analizar la pieza y la herramienta de trabajo
(Molde), buscar diferentes métodos de trabajo para así facilitar el trabajo a todo el
personal para llegar a el eslabón más débil en el proceso.
Tal vez se vio algo sencillo y fácil era algo que a lo largo del proyecto (3 años) no
se había implementado tal vez porque no se veía necesario ya que no se había
tenido queja de cliente y fue así donde se expuso las ideas de fabricación interna
de herramientas de trabajo tanto como refacciones para las mismas.
Fue una gran experiencia haber realizado mis prácticas en la empresa donde
empezó mi primer trabajo de mejora continua, hice funciones muy diferentes a las
que estoy acostumbrado hacer prácticamente yo estoy acostumbrado ver solo
piezas finales piezas completas y los mismos moldes con todos sus componentes
y con la realización de este proyecto vi todo lo que involucra hacer un cambio o
una modificación al proceso, herramienta de trabajo y que no se trata de solo
hacer por hacer, si no que tiene que tener un por qué y un para que con un fin
espectacular y producente, el reunir a todo el personal involucrado no fue algo
fácil de conseguir ya que se tuvo que buscar horarios para que todos asistieran ya
que por sus actividades no coincidían y el encabezar una reunión tampoco fue
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nada fácil ya que me ganaban los nervios pero con el paso de tiempo los fui
perdiendo ya que a diario tenia conversaciones con la mayoría de los involucrados
con el lapso del tiempo fui ganando la confianza para relacionarme más con ellos,
así se me fue haciendo más fácil ir llevando las actividades planeadas con cada
uno de ellos y se logró mantener una muy buena comunicación y un excelente
trabajo en equipo, el revisar todos los días las actividades planeadas si me tomo
un poco más de tiempo ya que de acuerdo al calendario no eran realizadas ya que
surgían otras prioridades , al respecto con mis demás tareas tenía que andar atrás
de ellos para que se cumplieran.
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ANEXOS
DISEÑO DE CORE
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PROCESO DE FABRICACION DEL CORE
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ENSAMBLE DE CORES Y ACABADO FINAL
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CORES TERMINADOS
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MOLDE PARA EL QUE SE TRABAJO
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RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Y DIMENSIONALES
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HOJA DE PROCESO VALIDADO
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BIBLIOGRAFIA
https://www.albea-group.com
https://easchangesystems.com/es/application/moldeo-por-inyeccion-
del-plasticomoldeo-por-inyeccion-del-plastico/
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http://www.preformmoulds.com
http://www.plastover.com.ar
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