Luis Rivas5 - Proyecto (Reparado)
Luis Rivas5 - Proyecto (Reparado)
Luis Rivas5 - Proyecto (Reparado)
NACIONAL”
SERVICIO
NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
EN TRABAJO INDUSTRIAL
PRODUCTOS METÁLICOS Y
PLÁSTICOS
LIMA – PERU
2018-I
PRESENTACION DEL ESTUDIANTE
ID
INGRESO
SEMESTRE : VI
: 906119
: 2015 – II
EMPRESA DE : TRAVEX
PRÁCTICAS
FAJA TRANSPORTADORA
C.F.P. :ESPECIAL
VILLA EL PARA PRODUCTOS
SALVADOR
2018-I
DEDICATORIA
El plan propuesto será diseñar una faja transportadora especial con sensores
para productos metálicos y plásticos para así ahorra tiempo, dinero y
personal de producción.
CAPITULO I.....................................................................................................................1
1.1.GENERALIDADES DE LA EMPRESA....................................................................1
1.2.RAZÓN SOCIAL....................................................................................................1
1.5.ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN...........................................................7
CAPITULO II....................................................................................................................9
CAPITULO III................................................................................................................28
CAPITULO V:................................................................................................................70
5.2.COSTO DE MATERIALES..................................................................................70
CAPITULO VI................................................................................................................73
6.1.EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA............................73
CAPITULO VII...............................................................................................................77
7.1.CONCLUSIONES.....................................................................................................77
8.1.RECOMENDACIONES...........................................................................................78
ANEXOS.........................................................................................................................80
CAPITULO I
RUC 2025620747
ESTADO DE
CONTRIBUYENT ACTIVO
CONDICION DE
CONTRIBUYENT HABIDO
TELEFONO 2520176
1
1
PAGINA WWW. TRAVEXPERÚ. COM
MISIÓN DE LA EMPRESA:
VISIÓN DE LA EMPRESA:
clientes.
1
2
OBJETIVOS DE LA EMPRESA:
calidad.
VALORES DE LA EMPRESA:
Confianza
Seguridad
Honestidad
Responsabilidad
Liderazgo
Respeto
1
3
1.4. PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTE
PRODUCTOS:
Actualmente tenemos más de 100 productos para todas las necesidades y para brindar
seguridad, desde los más básicos hasta los más complejos (blindado total), siempre
MERCADO:
CLIENTES:
Plaza Vea
Promart
Metro
Sodimac
Pordac
CLIENTES
1.5. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACION CONTABILIDAD
JEFE DE
JEFE DE AREAS
MANTENIMIENTO
SUPERVISOR DE SST
ADMINISTRATIVAS
TEC.
BARRANZUELA
ROMERO
SECRETARIAS ADMINISTRACION
OPERARIOS:
DIBUJANTE
TECNICO
PRACTICANTE:
calidad, con garantía y precios competitivos. Para lograrlo nos preocupamos por
última generación.
CAPITULO II
AREA DE MAESTRANZA:
Aquí es donde inicia todos los trabajos llegados de los clientes correspondientes; El
área de planta es de 60 metros de largo x 30 de ancho donde están correctamente divididas
para realizar cada tipo de trabajo, en ello contamos con tornos, generadoras, fresadoras,
cepillos, centro mecanizado, puente grúa, prensas hidráulicas, rectificadoras, etc. El orden y
la limpieza la caracterizan.
El Área de Planta cuenta con 10 trabajadores de los cuales 10 son varones y están bien
distribuidos y altamente calificados para realizar todo tipo de trabajo en maestranza.
Ahora se procede a ordenar la información y analizar los problemas que fluyen en los
procesos de taladrados de bridas, por ello para poder identificar correctamente los problemas
que suceden en la empresa SACEM S.A, se utilizó la siguiente metodología de análisis:
LLUVIA DE IDEAS:
No tiene experiencia.
Falta de práctica.
Afilado
incorrecto.
HAROL ESCALANTE
WALTER ZANABRIA
Tiempos muertos
LUIS SUAREZ
1
0
Máquinas de soldar en mal estado.
1
0
LLUVIA DE
1 Falta capacitación del trabajador
IDEAS
2 No tiene experiencia
3 Falta practica
9 Afilado incorrecto
10 Tiempos muertos
1
1
IDEAS BASE IDEAS PLANTEADAS
Tiempos muertos
DEMORA EN LA EN
MAL ACABADO
SOLDADURA.
Antes de aplicar los criterios para la priorización se tomó en cuentas ciertos criterios:
CAPACITACIO
5 3 2
FALLAS EN
EL PROCESO
DEMORA EN
2 1 1
MAL 3 2 1
LA ENTREGA
ACABADO EN
EL TRABAJO
CAPACITACIO
4 3 3
FALLAS EN
EL PROCESO
DEMORA EN
3 1 3
LA ENTREGA
MAL 3 1 3
ACABADO EN
EL TRABAJO
INTEGRANTE 3: WALTER ZANABRIA
CAPACITACIO
4 4 3
FALLAS EN
EL PROCESO
DEMORA EN
3 3 2
MAL 3 2 1
LA ENTREGA
ACABADO EN
EL TRABAJO
CAPACITACIO
4 4 2
FALLAS EN
EL PROCESO
DEMORA EN
3 2 1
MAL
LA ENTREGA
3 2 3
ACABADO EN
EL TRABAJO
Resultados finales de la encuesta realizada a los trabajadores de SACEM S.A.
Con la ayuda de los operarios del área de mantenimiento se obtuvo los resultados de la
encuesta, para así poder identificar el problema más relevante, centramos en solucionar dicho
problema:
PROBLEM FRECUENCI IMPORTANCI FACTIBILIDA TOT
A A D AL
AS DE 10 10 7 27
2+2+3 2+2+3 1+2+2
FALTA DE
+3
17 +3
14 +2
10
5+4+4 3+3+4 2+3+3
DEMORA 41
+4 +4 +2
EN EL 11 7 7 25
2+3+3 1+1+3 1+3+2
+3 +2 +1
DEMORA EN
MAL 12 7 8 27
LA ENTREGA 3+3+3 2+1+2 1+3+1
ACABADO EN
+3 +2 +3
EL TRABAJO
productividad.
Reducir los tiempos de fabricación lo que nos llevara a reducir los costos de
producción al taladrar bridas.
taladrado.
Robert L. Mott, (2006) afirma: “Los tubos son muy eficientes cuando se usan como vigas,
elementos a torsión y columnas. Su sección transversal cerrada proporciona alta resistencia y
rigidez a la flexión. (p. 24)
Tomas gomez Morales (2010) afirma: “El taladrado es la operación de mecanizado que tiene
por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como herramienta
una broca.” (p. 188).
Robert L. Mott, (2006) Afirma: “Los ejes tiene como función transferir el peso de la
podadora de la caja a las ruedas. Deben permitir el giro de las ruedas y mantener la ubicación
de las ruedas en relación con la caja. (p. 31)
2.5.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
mecánico.
BRIDAS. - son accesorios para conectar tuberías con equipos (bombas, calderas,
intercambiadores de calor, tanques, etc.) O accesorios (codos, válvulas, etc.). La unión se
hace por medio de dos bridas, en la cual una de ellas pertenece a la tubería y la otra al equipo
o accesorio a ser conectado. Las bridas se utilizan para realizar una unión desmontable en
tuberías grandes, es decir de 2" d.n y mayores. Las ventajas de las uniones bridadas radican
en el hecho de que, por estar unidas por espárragos, permite el rápido montaje y desmontaje a
objeto de realizar reparaciones o mantenimiento
2.6.1.2.MATERIAL DE LAS BRIDAS
2.6.1.2.1. ACERO FORJADO (FORGED STEEL = F.S.) : puede ser de acero al carbono,
2.6.1.2.2. DE ACERO: La brida de acero se fabrica según normas DIN (alemana), ASME
de gases y líquidos, para uniones entre tuberías, bombas hidráulicas, etc… Los
se tiene en cuenta también la presión nominal máxima a la que tiene que trabajar,
Ala, cara.
Cuello, espejo.
Diámetro de pernos, y la cara de asiento.
2.5.1.4.TIPOS DE CARAS DE LAS BRIDAS:
Las caras de las bridas están fabricadas de forma estándar para mantener unas
dimensiones concretas. Las caras de las bridas estándar más habituales son:
(RTJ)
2
0
2.5.1.6.TIPOS DE BRIDAS:
normalizadas de acuerdo con las normas DIN, UNE, ASME (americana) y ANSI entre
otras, e incluso existen bajo plano de acuerdo con las necesidades de los clientes. Las
según estándares y norma de diseño, y desde una presión nominal de 1 hasta 100.
Las bridas más utilizadas en la industria petrolera son las que detallaremos a
continuación:
El diámetro interior del tubo es igual que el de la brida, esta característica proporciona
un conducto de sección prácticamente constante, sin posibilidades de producir
turbulencias en los gases o líquidos que por el circulan.
El cuello largo y la suave transición del espesor del mismo, otorgan a este tipo de
bridas, características de fortaleza aptas en sectores de tuberías sometidos a esfuerzos de
flexión, producto de las expansiones en línea. Las condiciones descriptas aconsejan su
uso para trabajos severos, donde actúen elevadas presiones.
2
1
2
2
2.5.1.6.2. BRIDAS DESLIZANTES (SLIP-ON)
En este tipo de bridas, el tubo penetra en el cubo de la misma sin llegar al plano
de la cara de contacto, al que se une por medio de cordones de soldadura interna y
externamente. Puede considerarse de montaje más simple que la brida con cuello,
debido a la menor precisión de longitud del tubo y a una mayor facilidad de alineación.
Es la que tiene la propiedad de deslizarse hacia cualquier extremo del tubo antes
de ser soldada y se encuentra en el mercado con cara plana, cara levantada, borde y
ranura, macho y hembra y de orificio requiere soldadura por ambos lados.
Son bridas que pueden ser instaladas sin necesidad de soldadura y se utilizan en
líneas con fluidos con temperaturas moderadas, baja presión y poca corrosión, no es
adecuada para servicios que impliquen fatigas térmicas.
2.5.1.6.8. BRIDAS PARA JUNTA CON SOLAPA (LAP-JOINT)
LA 0 MARCHA
0
– 100 Actividad nula COMPARABLE (1)
50 Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario
75 parece medioresuelto,
Constante, dormidosin
y sinprisa,
interéscomo
en el trabajo
de operario no
1N DESCRIPCIÓN
Suplementos por descanso DEL SUPLEMENTO SUPLEMENT
Suplementos por fatiga básica 5
Suplementos por necesidades personales %
5
2 Suplementos por contingencias %
Suplementos por eventualidades (inevitables) 4
3 Suplementos por política de la empresa %
Suplemento excepcional, a nivel de desempeño 1
4 suplementos especiales %
Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo 0
%
TOTAL % DE SUPLEMENTOS 15
%
MEDICIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: SU
VALO
TIEM
T TALADRADO DE RI
T PL
ELEMENTOS T T T. T.T
PO
Habilitar el EM
1 2 3 BRIDAS
PRO ZACI B IP
material a trabajar
1 4 6 5 5 5 100 5 0. 5
de
Llevaracuerdo
el al
2 3 4 2 3 3 105 3.1 0.
0 4mi
min
Montar lamaterial
brida en n O
3 1. 2 1. 3 2. 90 2.85 85
0. 3mi
el torno
4 Alinear la brida 45 6 47 6 05
5 105 9.24 16
5. n
15m
Tornear la brida al 5 75 in
5 diámetro circular 6 6 5 5 5. 100 10. 4. 15m
6 Desmontar la brida
4 3 3 4 3.
5 105 8.65 1.
5 10m
in
del torno
Verificar 5 4 in
75 Tiem 2 105
in
po
3
0
3.2.1. MAPA DEL FLUJO DE VALOR ACTUAL Y/O DIAGRAMA DE
PROCESO ACTUAL.
TALADRADO DE BRIDAS
Habilitar el material a
trabajar de acuerdo al
Llevar el material para la
diámetro de la
brida al torno.
brida.
Montar la brida en el
torno.
Alinear la brida
Tornear la brida al
diámetro circular que
indica en el plano.
3
1
Sujetar la brida en la mesa
del taladro.
Encender el taladro y
taladrar la brida.
Apagar el taladro.
Desmontar la brida de la
mesa del taladro.
3.1.1. DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS( DAP)
Operaciones 8
Demora 3
TOTAL 13
Distancia Total
N° DESCRIPCIÓN IS
T. TIEMP. OBSERVAC.
4min
PROBLEMA
3min Vibración
4 Alinear la brida
15min
5 Tornear la brida al diámetro circular que 15mi en el
se n
indica en el plano proceso de
taladrado.
Total 105min
3.2. EFECTOS DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN LOS
RESULTADOS DE LA EMPRESA.
actividad del taladrado de las bridas y de los datos recopilados del método de lluvias
de ideas, los efectos que se podrían dar con respecto al problema que se producirán
PRODUCTO
Se tendrá como efecto una pérdida de
material base, producto de errores del
operador y del método de trabajo actual,
afectará a la calidad de acabado del
producto terminado y pérdida económica
al taller.
MATERIALE
S
El efecto que se tendrá en el proceso de
taladrado de bridas actualmente será un
costo alto para el taller, el cual será
reflejado en horas – hombre, se generará
demora en el tiempo de entrega del
trabajo, se generará una baja
productividad y una baja calidad del
producto terminado.
Se tendrá como efecto demora en la
Con tendrán
Se el métodotiempos
de trabajo actual se
improductivos
del proceso.
INVENTARIOS
3.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍCES QUE GENERAN EL PROBLEMA.
Se formó un grupo de personas conocedoras del problema, quienes contribuyeron a indagar las causas que influyen en el efecto del
problema.
OPERADOR EQUIPO
7
A través del diagrama de Ishikawa, se encontró 12 causas secundarias que originan
problemas en el proceso de mecanizado.
MATERIALES:
OPERADOR:
EQUIPO:
METODO:
3
8
3.4. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS RAÍCES (DIAGRAMA DE PARETO,
FACTORES CUALITATIVOS, ETC.)
taladrado de las bridas, nos ayudara a priorizar las causas que generan este problema,
IMPACTO
4 Falta de trabajo en 2 2 2 2 20
equipo.
5 Falta de materiales. 1 2 1 2 20
6 1 1 1 1 10
Falta de precisión
0 0 0 0
7 1 5 1 1 10
Materiales blandos.
0 0 5
8 Tiempos muertos. 1 1 5 1 10
9 Demora en la entrega de 5 5 5 5 5
1 trabajos.inadecuado.
Proceso 5 5 5 5 5
1 Falta de práctica. 5 5 5 5 5
1 5 5 5 5 5
TOT 290
3
9
VALORACIÓ VALOR FRECU FRECUENC
4
0
DIAGRAMA DE PARETO
100
120%
90
9 100%
6 100%
9
8 2
80 8
8
70
59 %
80%
60
33 %
50 60%
40
40%
30
4
1
20
20%
10
0 0%
Vibración y mal Mal proceso de Personal no Soldadura en mal Falta de trabajo Falta de Falta de Materiales
taladrado de
bridas
4
2
3.4.1. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍCES POR HECHOS
Pérdida de tiempo en
Demora en Brocas en corregir el acabado
los
VIBRACIÓN procesos
mal de los agujeros.
Y taladrados estado
MAL
ACABADO
DEL
TALADRADO
Exceso de tiempo
DE BRIDAS Demora en el Los productos no
en la producción
procedimiento se
de cambiar la entregan en la de piezas bridas
broca. fecha establecida.
A través del diagrama de Ishikawa por hechos, encontramos 6 causas raíz que
originan problema que presenta el área de maestranza, vibración y mal acabado del
taladrado de bridas.
3.4.2. PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍCES POR FENÓMENOS Y POR
HECHOS
Al analizar las causas raíces por fenómeno nos dio por resultado vibración y
mal acabado del taladrado de bridas, de lo que se estructuro un análisis de causa raíz por
hechos la cual resulto que existía una pérdida de tiempo en el procedimiento de cambiar la
herramienta y su posición a la vez. Ahora se tiene lo siguiente
3.4.2.1. DIAGRAMA DE PARETO POR HECHOS
taladrado 5 % %
2 Demora en el procedimiento 8 43 16 86
de cambiar la broca % %
3 Brocas en mal estado 4 47 8% 94
%
4 Los productos no se entregan en 1 48 2% 96
la fecha establecida %
el acabado de los %
TOTAL 5 100
DIAGRAMA DE
4
0
PARETO 120%
3
5 100%100%
98
96
94 %
3 %
%
0 86
% 80%
2
5 70
%
2 60%
0
1
5 40%
1
0
20%
5
0 0%
Demora en losDemora en el brocas en malPérdida de tiempo
procesos taladrado procedimiento de estadoLos productos noen corregir el Exceso de tiempo se entregan en
cambiar la broca laacabado de los en la producción de fecha establecidaagujerospiezas
bridas
CANT. % ACUM.
CONCLUSIÓN:
RECU RESPO
RS OS NSAB
ACCIO RESPON TEM FIN INDICADO
TAR NECE LE DE
NES DE SABL E POR ANC R DE
Mantenimi Se capacitará al personal SAR Inspección SEGUI
en to de las técnico para realizar las de
maquinas tareas de mantenimiento Técnico de 30 días almac empre herramient Ing.
Llevar Seleccionar mantenimie as industr
Inspección
a én sa
de
calibrar los los Encargado 7 días almac empre herramient
instrument instrumentos de medición de as
os
Inducción de quecapacitará
Se se encuentren en mal
al personal almacén én sa superviso
del del taller sobre la
personal correcta manipulación de Jefe de 3 días No No Control de Supervis
los instrumentos de producci se se or de
medición ón apli apli asistencia seguridad
4
5
Mejorar Se colocará un nuevo
el dispositivo y se ira
proceso de evaluando según su Técnico de Inspección
taladrado correcto desempeño en mantenimie de
de bridas los tiempos mecanizados nto 30 días almac empre accesorio Jefe de
s producci
én sa ón
4
6
ACTIVIDAD
O
¡DONDE ¡PORQUE
TAREA RESPONSAB ¡COMO LO ARA?
A través de la investigación para En SE
el área Para SE
producir
modificar o adaptar accesorios a la de más bridas en un
Mejorar el Técnico de maquina maestranz menor tiempo
proceso de mantenimien Por medio de un control o programa a el área
En Para obtener
de mantenimiento de un mejor
Mantenimiento Técnico de maestranz rendimiento
de las mantenimien a Para no cometer
errores al tomar
Revisar los Encargado de Se seleccionará los instrumentos de En las medidas de
instrumentos medición en mal estado para los agujeros
de medición almacén verificarlos Se almacén
le dictara la taladrados
capacitación en
A través de un ingeniero que tiene el lugar que la Para que tenga un
los conocimientos necesarios para empresa crea mejor desempeño
impartirlo conveniente en sus horas
laborales
Capacitación Jefe de producción
al
4.3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y AMBIENTALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.
4
7
“DISEÑO DEL DISPOSITIVO MOVIL PARA TALADRAR BRIDAS
PARA TUBOS DE 4”, 6” Y 8” DE
DIAMETRO”
4
8
Nombre Fecha C.F.P. – SENATI V.E.S
Dibujad Bravo
100% PRACTICO
o requejo
Revisado Leon meza
Escala: N° de Plano:
MONTAJE
4
9
1:5 01
1:2 02
5
1
Nombre Fecha C.F.P. – SENATI V.E.S
Dibujado Bravo
100% PRACTICO
Requejo
Revisado Leon Meza
Escala: BASE (VISTA LATERAL) N° de Plano:
1:1 03
5
2
Nombre Fecha C.F.P. – SENATI V.E.S
Dibujad Bravo
100% PRACTICO
o Requejo
Revisado Leon Meza
Escala: MACHINA CENTRADORA N° de Plano:
5
3
1:2 4
1:1 05
Nombre Fecha
5
5
Dibujad Bravo C.F.P. – SENATI V.E.S
o Requejo 100% PRACTICO
Revisado Leon Meza
Escala: TUERCA N° de Plano:
2:1 06
5
6
Nombre Fecha C.F.P. – SENATI V.E.S
Dibujad Bravo
100% PRACTICO
o Requejo
Revisado Leon Meza
Escala: MANIJA DE SUJECION N° de Plano:
5
7
1:1 07
5
8
100% PRACTICO
o Requejo
Revisado Leon Meza
Escala: GUIA CENTRADOR N° de Plano:
2:1 08
5
9
4.3.2. CONSIDERACIONES OPERATIVAS
4.2.2.1.CAPACITACIONES
Dar una breve introducción sobre el correcto uso del nuevo sistema
Instalarlo en la maquina
5
6
Comprobar el taladrado de las bridas
5
7
4.3.2.3.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
La creación de
Manuales de procedimientos
dentro de la empresa nace
debido a la necesidad de
cumplir con las sugerencias
establecidas, la cual es
desarrollar un buen trabajo. El
objetivo principal de un
Manual de Procedimientos es
poder sistematizar las
principales actividades que se
realizan en la sección de
máquinas – herramientas
ubicadas en el área de planta,
en este caso los procesos de
mecanizado. No sólo se deben
tener en cuenta la realización
de este tipo de documentos
como un mecanismo de control, también se debe tener en cuenta como un accesorio útil
para alcanzar un fin, debido a los múltiples beneficios que trae consigo este tipo de
documentos. Dentro de las ventajas que permite poseer un Manual de Procedimientos,
se encuentran:
Algunos de estos manuales son:
DE ACERO CON
CARACTERISTICAS ESPECIALES
DE PROPIEDADES MECANICAS.
Confortabilidad y soldabilidad 11 p.
mecánicas, confortabilidad y
mecánicas que pueden determinarse con este ensayo. Para ciertos materiales metálicos y
para ciertas aplicaciones, el ensayo de tracción puede ser objeto de normas específicas o
de condiciones particulares.
6
0
4.3. RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR LA MEJORA
PROPUESTA
aplicar algunos recursos técnicos para lograr beneficios y además que cumpla con
método de trabajo de toda empresa que desea innovar y resolver cualquier problema
auge.
Entre los recursos técnicos que se considerar para la aplicación del trabajo de
siguientes puntos:
Equipos y Herramientas
6
1
Materiales y Equipamiento
MATERIALES DETALLES
Plancha A – 36 6.0mm x 1500mm x 6000mm
Eje AISI 8620/5115 1045 1” x 6000mm
Eje AISI 8620/5115 1045 1/4" x 6000mm
Documentación
DOCUMENTACIÓN DETALLES
Recursos Humanos
su análisis y su implementación.
Alinear brida.
Tornearlabridaaldiámetro circular que
se indica en el plano.
Apagar el taladro.
Desmontar la brida.
Operaciones
Transporte
Inspección
Almacenaje
MEJORADO O
Nº DESCRIPCI
0 Habilitar el material a trabajar de B
1
acuerdo al diámetro de la brida.
0 Llevar el material para la brida al torno.
2
0 Montar la brida en el torno.
3
SOLUCIÓN
0 Alinear brida. Ahora con el
4 mejorado se obtiene
0 Tornear la brida al diámetro circular que se
bridas con diámetros
5
indica en el plano. más precisos en un
0 Desmontar la brida del torno. menor tiempo.
6
0 Verificar la distancia de las medidas de
7
los agujeros.
0 Granetear los puntos medidos sobre la brida.
8
0 Sujetar la brida en la mesa del taladro.
9
1 Encender el taladro y taladrar la brida.
0
1 Apagar el taladro.
1
1 Desmontar la brida de la mesa del
2
1 taladro que los agujeros hayan quedado
Verificar
3
de acuerdo al plano solicitado.
T
o
SISTEMA TIE SISTEMA TIE
ACTUAL
Habilitar el material a MPO
5 min MEJORADO
Habilitar el material a MPO
5 min
Desmontar la brida
indica en el plano. 10min Desmontar
indica la brida
en el plano. 5min
del torno. del torno.
Verificar que los agujeros 15min Verificar que los agujeros 7min
acuerdo TOT
al plano 105 acuerdo TOT
al plano 71
AL MIN AL MIN
de
Planificación
del proyecto
Presentación
de la propuesta
Propuesta
Inicia el plan de
acción
Habilitar
materiales e
Acondicionar
máquinas y
Fabricación
equipos
Instalar
del dispositivola
nueva
Control de los
dispositivo para
procesos
Evaluación
insumos solicitado
4 La empresa no toma decisiones rápidas No hay coordinación en el área de
administración
5 No hay trabajo en equipó Falta de confianza entre los operarios
MEJORA
literalmente que no hay interés por parte del personal técnico en implantar
tiempo y por último la empresa no toma acciones rápidas. Todo esto son
proyecto de mejora.
Desconocimiento por parte de los trabajadores del taller del uso y manejo del
mecanismo.
construcción, etc.
CAPITULO V:
5.2.COSTO DE MATERIALES
TOTA S/.1
HOMBR COST
COST
ES
ITE DENOMINACION – HORA O
O
Taladrador 8h 12 S/96.0
1
M EMPLEA HOR 0
2 Tornero 6h 10 S/60.0
0
Mecánico de Mantenimiento 10 h 10 S/100.
3 00
7
0
Supervisor 10 h 12 S/120.
4 00
TOTA S/.376
7
0
5.4.COSTO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1 AS
Torno MHSA 1 ALQUILER)
180 S/360.00
TOT
2 Esmeril 1 70 S/140.00
SNA 280 X 750
3 Taladro de 1 150 S/300.00
angular 9”
4 Calibrador 1 50 S/100.00
5
columna
vernier 1 20 S/40.00
Broca ¼”
6 Broca 3/8” 1 20 S/40.00
7 Broca 1” 1 30 S/60.00
8 Llaves francesa 1 40 S80.00
TOT S/1
AL 120.00
Se puede considerar los costos indirectos que siempre se deben tomar en cuenta en
la realización de todo trabajo como:
2 consumida
Pago de mano - - S/50.00
de obra
indirecta. TOT S/230.00
AL
7
1
5.6.COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA
Análisis:
Podemos determinar del resumen adjunto que los costos de materiales, mano de obra,
maquinas/herramientas/equipos y otros costos resulta un valor total de S/1 904 nuevos
soles para la implementación del proyecto de mejoras
CAPITULO VI:
La cuantificación de la mejora.
El análisis financiero.
Flujo de caja.
SISTEMA ACTUAL
SISTE N° DE DESPACHOS TOTA TOTAL DE HORAS
es es
SISTEMA MEJORADO
SISTEM N° DE DESPACHOS TOTA TOTAL DE HORAS
M Vec min/m
in es es
RESUMEN
SUELDO TIEMP
COSTO MEJORADO:
SUELDO TIEMP
O MEJORA AL MES
S/ 1 850.76 S/ 1 253.35
ACTU DO
COSTO S/ 597.41
TOTAL DE
Beneficio S/ 547.41
0,48 X30 = 14
El tiempo de vida de mi dispositivo para taladrar bridas está calculado en 10 años (120
meses).
ganancia S/ 547.41soles.
Beneficio = S/ 6 = 3.
568.92 50
Costo
INTERPRETACIÓN: Del resultado se puede determinar que por cada sol invertido en
el proyecto, se recupera S/ 2.50 soles. Por lo tanto el proyecto de mejora resulta técnica
y económicamente viable.
CAPITULO VII:
7.1. CONCLUSIONES
su aplicación y funcionamiento.
accesorio que nos permite realizar los trabajos de una manera fácil y rápida.
físico al trabajador.
satisfactoriamente.
CAPITULO VIII:
8.1. RECOMENDACIONES
Podemos dar las siguientes recomendaciones como una manera de mejora del
proyecto propuesto:
Se debe capacitar a los trabajadores en el uso del nuevo mecanismo y la nueva mejora de
trabajo.
Se debe desarrollar un cronograma de las actividades con todas las
rentable o no es rentable.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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4OYUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep
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https://es.wikipedia.org/wiki/Brida_(tuber%C3%ADas)www.arqhys.com/t
uberias-bridas.html
www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
ANEXOS
8
0
Croquis Brida según DIN 2502
8
1
TABLA DE BRIDAS: