Proyecto Corregido
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Proyecto Corregido
TEMA:
SEMESTRE : VI
PUCALLPA - PERU
2017
2. INDICE
Pág.
1. CARÁTULA 01
2. INDICE 02
DEDICATORIA 03
AGRADECIMIENTO 04
RESUMEN 05
3. PRESENTACIÓN DEL PARTICIPANTE O PARICIPANTES 06
4. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA 07
5. ANTECEDENTES 08
5.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 08
5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 09
5.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 09
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 10
6.1. OBJETIVO GENERAL 10
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10
7. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y/O MEJORA 11
7.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 11
7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OBSERVADO - MÉTODO ACTUAL 19
7.3. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO - METODO ACTUAL 21
7.4. DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO-METODO ACTUAL 24
7.5. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL METODO ACTUAL 26
7.6. DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVADO DEL METODO MEJORADO 27
7.7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO- METODO MEJORADO 30
7.8. DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO - METODO MEJORADO 33
7.9. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL METODO MEJORADO 35
7.10. DESCRIPCION DEL PROYECTO 36
7.11. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROYECTO. 39
7.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O NORMAS TECNICAS 40
8. CROQUIS Y PLANOS DEL PROYECTO 42
8.1. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL TALLER 42
8.2. CROQUIS DEDISTRIBUCIÓN DEL TALLER 43
8.3. PLANOS DEL PROYECTO 44
9. TIPO Y COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS. 49
10. TIEMPO EMPLEADO PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 50
11. CONCLUSIONES 51
12. BIBLIOGRAFÍA 52
2
DEDICATORIA
.
3
AG R ADECIMIENTO
4
RESUMEN
5
3. PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES
APRENDICES ID INGRESO
APRENDIZ ID INGRESO
HEBERT DANIEL RAMIREZ FASANANDO 775271 2014 – II
SEMESTRE : VI
PERIODO : 2017 - II
CENTRO DE FORMACION : P U C AL L P A
PROFESIONAL
6
4. DENOMINACION DEL PROYECTO DE INNOVACION
Y/O MEJORA
7
5. ANTECEDENTES.
5.1. DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La empresa “DIESCAR SAC.” se creó en el año 2010, con las siguientes
áreas de servicio: Reparación de motores y alquiler de maquinaria. Con
el pasar de los años la empresa se fue implementando herramientas de
desmontaje más no con herramientas de extracción de piezas pequeñas,
como los rodajes internos de cajas.
8
5.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
9
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
10
7. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y/O MEJORA
7.1. MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
11
7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OBSERVADO – MÉTODO
ACTUAL
12
13. VERIFICAR LAS PIEZAS (ENGRANAJES DE CAMBIO,
RODAMIENTOS)
14. PULVERIZAR LAS PIEZAS DE LA CAJA.
15. CAMBIAR ENGRANAJES DE CAMBIO EN MAL ESTADO.
16. PULVERIZAR CON AIRE COMPRIMIDO LA CARCASA DE LA
CAJA.
17. ARMAR LOS EJES PRIMARIOS, SECUNDARIOS E INTERMEDIOS.
18. MONTAR LOS EJES EN LA CARCASA DE LA CAJA, COLOCAR
LOS RODAJES Y SEGURO DE RODAJES.
19. COLOCAR Y SELLAR LA CUBIERTA DE LA CAJA.
20. TRANSPORTAR LA CAJA AL VEHÍCULO.
21. MONTAR CAJA Y AJUSTAR LOS PERNOS DE LA CAMPANA,
AJUSTAR LOS PERNOS DEL SOPORTE DE LA CAJA.
22. MONTAR CARDAN.
23. MONTAR EL CONTROL DE CAMBIOS.
24. VERIFICAR QUE TODO ESTE BIEN SUJETADO Y EN SU
POSICIÓN CORRECTA.
25. COLOCAR LOS BORNES DE LA BATERÍA.
26. PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA.
13
7.3. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP)
METODO ACTUAL
PROCESO: MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE
DIESEL DEL TRACTOR FORESTAL WEICHAI.
2´
1 Detectar fallas en el vehículo.
1´
1 Desconectar los bornes de la batería.
2´ Desmontar cardan.
3
1´
Desmontar pernos de la campana,
2
soporte de la caja y la caja.
14
3´ Retirar el seguro de los rodajes
7 de los ejes primarios y
secundarios.
1´
8 Extraer los rodajes de los ejes, Desmontar
los ejes, quitar los engranajes de cambio.
1´
19 Verificar las piezas (discos, sellos,
separadores).
2´
11 Pulverizar las piezas de la caja.
0
15´
5 Montar cardan.
Montar el control de cambios.
Verificar que todo esté bien sujetado y en su
posición correcta.
Colocar borne de la batería.
Probar el funcionamiento de la caja.
1
15
INYECTORES REPARADOS
16
25 VERIFICAR QUE TODO ESTE BIEN SUJETADO Y EN SU 5
POSICIÓN CORRECTA.
26 COLOCAR EL BORNE DE LA BATERÍA. 3
27 PROBAR FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA. 20
28 2
TIEMPO TOTAL 523
= S/.150 X 4.8
S/.150 X 2
= S/.720
17
S/.300
= S/.2.40
S/.1.00
INTERPRETACIÓN
LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA CON EL METODO DE
TRABAJO ACTUAL NOS INDICA QUE POR CADA S/. 1.00 NUEVO SOL QUE
SE INVIERTE EN ESTE RECURSO SE ESTÁ GENERANDO UNA
PRODUCCIÓN DE S/. 2.40 NUEVOS SOLES.
7.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPUESTO–MÉTODO
MEJORADO
PROCESO:
1. ESTACIONAR EL VEHICULO EN LA ZONA DE TRABAJO.
2. DETERTAR FALLAS EN EL VEHÍCULO PESADO (VERIFICAR QUE
LOS CAMBIOS ENCROCHEN CORRECTAMENTE)
3. DESCONECTAR LOS BORNES DE LA BATERÍA.
4. NEUTRALIZAR LOS BOONES MECÁNICOS.
5. DESMONTAR CARDAN.
6. DRENAR EL ACEITE DE LA CAJA.
7. DESMONTAR EL CONTROL DE CAMBIOS.
8. DESMONTAR PERNOS DE LA CAMPANA, SOPRTE DE LA CAJA Y
LA CAJA.
9. TRANSPORTAR LA CAJA A LA MESA DE TRABAJO.
10. DESARAMAR LA CAJA DE CAMBIOS.
11. RETIRAR EL SEGURO DE LOS RODAJES DE LOS EJES.
12. EXTARER LOS RODAJES, DESMONTAR LOS EJES, QUITAR
ENGRANAJES DE CAMBIO.
13. VERIFICAR LAS PIEZAS (ENGRANAJES DE CAMBIO,
RODAMIENTOS)
14. PULVERIZAR LAS PIEZAS DE LA CAJA.
15. CAMBIAR ENGRANAJES DE CAMBIO EN MAL ESTADO.
18
16. PULVERIZAR CON AIRE COMPRIMIDO LA CARCASA DE LA
CAJA.
17. ARMAR LOS EJES PRIMARIOS, SECUNDARIOS E INTERMEDIOS.
18. MONTAR LOS EJES EN LA CARCASA DE LA CAJA, COLOCAR
LOS RODAJES Y SEGURO DE RODAJES.
19. COLOCAR Y SELLAR LA CUBIERTA DE LA CAJA.
20. TRANSPORTAR LA CAJA AL VEHÍCULO.
21. MONTAR CAJA Y AJUSTAR LOS PERNOS DE LA CAMPANA,
AJUSTAR LOS PERNOS DEL SOPORTE DE LA CAJA.
22. MONTAR CARDAN.
23. MONTAR EL CONTROL DE CAMBIOS.
24. VERIFICAR QUE TODO ESTE BIEN SUJETADO Y EN SU
POSICIÓN CORRECTA.
25. COLOCAR LOS BORNES DE LA BATERÍA.
26. PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA.
19
7.7. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP)
METODO MEJORADO
CAMION JIMBEI (J B C)
2´
1 Detectar fallas en el vehículo.
1´
1 Desconectar los bornes de la batería.
2´ Desmontar cardan.
3
1´
2 Desmontar pernos de la campana,
soporte de la caja y la caja.
20
3´
7 Retirar el seguro de los rodajes
de los ejes primarios y
secundarios.
Extraer los rodajes de los ejes, Desmontar
1´
8
los ejes, qui
2´
1 Armar los ejes primario secundario,
2
intermedio.
21
RESUMEN
10´ Montar la culata al motor
ACTIVIDAD SIMBOLO5 CANT
OPERACIÓN 5
1
1
5´
5 Montar accesorios y componentes
INSPECCIÓN 1
2´
COMBINADA Realizar
15 INYECTORES EN BUEN ESTADO pruebas finales
TOTAL 21
22
7.8. DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO-METODO MEJORADO
= S/.150 X 5.9
S/.150 X 2
= S/.885
24
S/.300
= S/.2.95
S/.1.00
INTERPRETACIÓN
LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA CON EL METODO DE
TRABAJO ACTUAL NOS INDICA QUE POR CADA S/. 1.00 NUEVO SOL
QUE SE INVIERTE EN ESTE RECURSO SE ESTÁ GENERANDO UNA
PRODUCCIÓN DE S/. 2.95 NUEVOS SOLES.
VENTAJAS.
Su adquisición y/o construcción requiere un costo muy bajo.
Por su tamaño es práctico y fácil de guardar.
Es una herramienta que por su material de fabricación puede durar
hasta 20 años en su vida útil lo que le da al proyecto una alta
rentabilidad.
25
Permite optimizar los tiempos en el proceso de MANTENIMIENTO
DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE DIESEL de maquinaria
pesada de la marca WEICHAI.
El proyecto evitará que los inyectores sean llevados juntamente con
la culata previniendo accidentes y perdidas de recurso económico
por piezas malogradas como consecuencia del transporte.
DESVENTAJAS.
Es una herramienta que su uso se limita solo para la extracción de
INYECTORES DE MOTORES DE LA MARCA WEICHAI mas no para otras
marcas.
1. TUERCA 19 mm
2. PERNO 5”
3. TUBO DE EXTRACCION. 162 mm
4. DADO 10mm
26
8. CROQUIS Y PLANOS
8.1. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL TALLER
DEPARTAMENTO : UCAYALI
PROVINCIA : CORONEL PORTILLO
DISTRITO : CALLERIA
DIRECCION :
Taller
PASAJE TRIPLAYERA
OPEN SENATI
A.V CENTENARIO
27
8.2. CROQUIS DE DISTRIBUCION DEL TALLER
SECCION
VENTA DE
INGRESO DE VEHICULOS
LUBRICANTES
SS.
HH
SERVICIO DE
SOLDADURA
ZANJA DE
ENGRASE
AREA DE
LIMPIEZA
AREA DEL
SERVICIO DEL
TORNO
28
8.3. PLANOS DEL PROYECTO.
1.3.1.1. PLANO 1
1.3.1.2. PLANO 2
29
9. TIPO Y COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS
UTILIZADOS.
COSTO COSTO
DESCRIPCION UND. CANT. UNIT. TOTAL
MANO DE OBRA
SERVICIO DE SOLDADURA GLB 01 50.00 50.00.
MATERIALES
TUBO BSL 40 162mm UND 01 5.00 5.00
TUERCA 19 mm UND 01 3.00 3.00
PERNO 159 mm UND 01 7.00 7.00
DADO 20 mm UND 03 7.00 7.00
30
10. TIEMPO EMPLEADO O ESTIMADO PARA LA
APLICACIÓN DEL PROYECTO
3 COMPRA DE LA HERRAMIENTA
5 AJUSTES DE LA MEJORA
31
11. CONCLUSIONES.
Con la elaboración del presente proyecto de innovación se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
32
12. BIBLIOGRAFÍA
- GUIA DE INTRODUCCION A LA CALIDAD TOTAL / SENATI
- GUIA DE MEJORA DE METODOS / SENATI
- GUIA PARA EL AFINAMIENTO DE MOTORES MENORES
- http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://photos1.blogger.com/x/blogger
/4234/3263/400/985656/rodamiento-
- https://www.google.com.pe
- http://www.metalsystem.es/es/plataforma_.htm
33