Integración de Modelos de Fabricación PDF
Integración de Modelos de Fabricación PDF
Integración de Modelos de Fabricación PDF
TESIS DOCTORAL
INTEGRACIÓN DE MODELOS DE
FABRICACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN CON
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y LEAN
MANUFACTURING.
SEPTIEMBRE DE 2015
AUTOR:
DIRECTORES:
RESUMEN
En un entorno dinámico como el actual, cualquier decisión que se tome con respecto a
una empresa tiene una repercusión lo suficientemente importante como para no tomarla de
manera superficial y con un profundo análisis de la situación.
Si a su vez esto es tenido en cuenta en empresas productivas, pasa a tener una entidad
fundamental. Ya que los resultados que se obtengan con respecto a un cambio de cualquier tipo
en un pequeño proceso hacer varias de manera sustancial el comportamiento global de un
sistema de manufactura a nivel general.
Esta tesis pretende elaborar una metodología que permita analizar los comportamientos
de sistemas productivos con herramientas informáticas de simulación basados en la simulación de
eventos discretos integradas con la filosofía lean manufacturing y así poder tener un mecanismo
de evaluación para la toma de decisiones sin tener que realizar inversiones elevadas y garantizar
con un margen de error pequeño los resultados ante los diferentes escenarios planteados.
Se realizó una revisión del estado del arte en conceptos y herramientas actuales, que son
útiles de manera aislada en la búsqueda de optimización de los procesos. Se evaluaron diferentes
herramientas informáticas para llegar finalmente a utilizar el software SIMIO, por su facilidad de
manejo y capacidad grafica a la hora de hacer visualizaciones y obtener resultados.
Con estos principios y a partir de un análisis de muchos ejemplos empíricos, se llegó a la
definición de una metodología en siete pasos que permite a través de la integración de
simulación discreta de eventos y la filosofía lean manufacturing, poder aplicarla de manera
general a cualquier sistema productivo. Cabe destacar que esta metodología permite evaluar
comportamientos dinámicos sin quedarse simplemente en la observación de unos resultados
numéricos.
Para la demostración de esta nueva metodología se muestra en diferentes capítulos como
en empresas tan diversas de manufactura, empresa del sector de los troqueles, del sector de la
fabricación de productos cerámicos y de vidrio, da unos resultados satisfactorios que permiten a
los cuadros directivos y de producción tomar las decisiones adecuadas teniendo una
parametrización de los resultados a obtener.
A su vez se realizaron diferentes investigaciones en múltiples sectores de manufactura que
corroboraron los resultados. También se observó que en otros sectores como el hospitalario,
administrativo o bancario se puede aplicar la metodología con resultados óptimos.
Se ha dejado una puerta abierta no solo a la aplicación a otros sectores que implique
procesos, sino que también se ha conexionado con herramientas de función índice que definen
estrategias evaluando parámetros económicos y de producción, sociales y medioambientales o
de sostenibilidad.
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN......................................................................... 14
1.1 Motivación. ............................................................................................................. 14
1.2 Organización de la tesis........................................................................................ 14
1.3 Justificación de la investigación ......................................................................... 15
1.4 Revisión del estado del arte ................................................................................. 16
1.5 Problemática actual ............................................................................................. 20
1.6 Objetivos. ................................................................................................................ 22
ÍNDICE TABLAS
Tabla 1-1 Comparación de MUDA y DES ........................................................................................................ 22
Tabla 2-1 Comparativa software simulación según ISO 9126 ..................................................................... 65
Tabla 3-1 Resultados simulación ....................................................................................................................... 71
Tabla 3-2 KPI obtenidos de la simulación mejorada de puestos de trabajo ........................................... 73
Tabla 3-3 KPI simulación mejorada de desplazamientos de lotes entre dos procesos consecutivos 74
Tabla 3-4 KPI simulación mejorada de desplazamientos de lotes entre dos procesos intermedios .. 74
Tabla 4-1 Tabla datos ERP empresa troqueles .............................................................................................. 78
Tabla 4-2 Tabla datos ERP Empresa troqueles .............................................................................................. 79
Tabla 4-3 Tiempos de fabricación según pedido ......................................................................................... 81
Tabla 4-4 Tablas de Resultados simulación .................................................................................................... 84
Tabla 4-5 Informes de Resultados simulación................................................................................................ 84
Tabla 4-6 Tabla comparativa para validación de datos ............................................................................ 85
Tabla 4-7 Tabla comparativa evolución KPI fabrica de troqueles ............................................................ 89
Tabla 4-8 Parámetros Iniciales fabrica cerámica....................................................................................... 127
Tabla 4-9 Datos reales fabrica cerámica .................................................................................................... 128
Tabla 4-10 Validación del Modelo conceptual f. cerámica en Simio ................................................... 129
Tabla 4-11 Resultados Simulación f. cerámica ............................................................................................ 130
Tabla 4-12 Productividad de los puestos de la línea de extrusión ........................................................... 130
Tabla 4-13 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 500 bandejas ......................... 132
Tabla 4-14 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 600 bandejas ......................... 132
Tabla 4-15 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 700 bandejas ......................... 132
Tabla 4-16 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 900 bandejas ......................... 133
Tabla 4-17 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 1000 bandejas ....................... 133
Tabla 4-18 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 1100 bandejas ....................... 133
Tabla 4-19Resultados Simulación de los diferentes ensayos ..................................................................... 135
Tabla 0-1Cálculo de Ci ..................................................................................................................................... 139
Tabla 0-2 Cálculo del WIP ................................................................................................................................ 140
Tabla 0-3 Mejoras porcentuales con la medida propuesta ..................................................................... 140
Tabla 0-4 Mejoras porcentuales en los puestos de trabajo ...................................................................... 140
Tabla 0-5 Tabla comparativa de evolución de KPI f.cerámica ............................................................... 141
Tabla 0-6 Tabla de datos de producción vidrio .......................................................................................... 170
Tabla 0-7 Tabla de datos de producción vidrio ......................................................................................... 170
Tabla 0-8 Tabla de datos de producción vidrio ......................................................................................... 170
Tabla 0-9 Diagrama de Gantt de un Proceso Medio vidrio ..................................................................... 171
Tabla 0-10 Tabla de Media de Datos del Proceso vidrio ........................................................................... 171
Tabla 0-11AMFE del proceso ........................................................................................................................... 180
Tabla 0-12 Tiempos de fabricación según pedido Vidrio .......................................................................... 182
ÍNDICE IMÁGENES
Imagen 1-1 Aplicación DES en Simulación ..................................................................................................... 18
Imagen 1-2 Muestra de Inexactitud de VSM ................................................................................................ 20
Imagen 2-1 Características sistema Toyota.................................................................................................... 25
Imagen 2-2 Principios del sistema Toyota ...................................................................................................... 26
Imagen 2-3 Ejemplo de VSM Actual ............................................................................................................... 33
Imagen 2-4 Ejemplo de VSM Propuesto .......................................................................................................... 33
Imagen 2-5 Ejemplos de Kanban ..................................................................................................................... 35
Imagen 2-6 Uso de los Kanban ........................................................................................................................ 36
Imagen 2-7 Características de calidad en software según ISO 9126 ...................................................... 48
Imagen 2-8 Características de calidad según ISO 9126 ............................................................................ 49
Imagen 2-9 Ventana inicial Simio .................................................................................................................... 61
Imagen 2-10 Ventana trabajo Simio ................................................................................................................ 62
Imagen 2-11 Módulo Source ............................................................................................................................ 62
Imagen 2-12 Módulo Sink ................................................................................................................................... 62
Imagen 2-13 Módulo Server ............................................................................................................................... 63
Imagen 2-14 Módulo Combiner........................................................................................................................ 63
Imagen 2-15 Módulo Separator ....................................................................................................................... 63
Imagen 2-16 Módulo Worker ............................................................................................................................. 64
Imagen 2-17 Módulo Separator ........................................................................................................................ 64
Imagen 3-1 Ejemplo de Lay Out ....................................................................................................................... 68
Imagen 3-2 Modelo planta actual en ejecución ......................................................................................... 70
Imagen 4-1 Imagen empresa troqueles .......................................................................................................... 78
Imagen 4-2 Tiempos de fabricación según pedido ..................................................................................... 81
Imagen 4-3 Asignación de tiempos de fabricación según pedido .......................................................... 81
Imagen 4-4 Modelo conceptual de simulación en Simio fabricación troqueles ................................... 82
Imagen 4-5 Modelo planta actual troqueles en ejecución ....................................................................... 83
Imagen 4-6Modelo de planta de troqueles con mejoras en lay out ....................................................... 86
Imagen 4-7 Resultados comparando ambos modelos de simulación .................................................... 87
Imagen 4-8 Lay out actual fábrica cerámica ............................................................................................ 126
Imagen 4-9 Modelo conceptual de simulación f. cerámica en Simio .................................................. 129
Imagen 0-1 Lay out actual vidrio .................................................................................................................... 169
Imagen 0-2 Modelo conceptual de simulación en Simio vidrio .............................................................. 181
Imagen 0-3 Modelo planta actual en ejecución vidrio ............................................................................. 183
Imagen 0-4 Dobladora Automática de Perfiles ......................................................................................... 187
Imagen 0-5 Simulación en SIMIO del Nuevo Proceso Vidrio .................................................................... 188
Imagen 0-6 Comparativa Modelo de planta vidrio con mejoras en lay out ...................................... 189
ÍNDICE GRÁFICOS
Grafico 1-1 Evolución histórica publicaciones relacionadas con simulación ......................................... 17
Grafico 1-2 Evolución metodología de la simulación .................................................................................. 17
Grafico 1-3 Evaluación de posibles lay out con DES .................................................................................... 19
Grafico 2-1 Representación del Takt Time ...................................................................................................... 38
Grafico 2-2 Representación del OEE ............................................................................................................... 39
Grafico 3-1 Flujograma de la metodología ................................................................................................... 66
Grafico 3-2 Ejemplo de diagrama de flujo ..................................................................................................... 67
Grafico 3-3 Ejemplo de VSM .............................................................................................................................. 68
Grafico 3-4 Análisis gráfico de modelos de distribución estadísticos ...................................................... 69
Grafico 3-5 Validación modelo ........................................................................................................................ 71
Grafico 4-1 Diagrama de proceso productivo .............................................................................................. 76
Grafico 4-2 Lay out actual fábrica de troqueles ........................................................................................... 77
Grafico 4-3 Grafico comparativo para validación de datos .................................................................... 85
Grafico 4-4 Diagrama de proceso productivo fábrica cerámica .......................................................... 125
Grafico 4-5 Gráfico de distribución de la producción ............................................................................... 131
Grafico 4-6 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 800 bandejas ....................... 133
Grafico 4-7Gráfico de utilización del puesto de mezclado .................................................................... 134
Grafico 4-8Gráfico de utilización del puesto de extrusión ........................................................................ 134
Grafico 4-9Gráfico de utilización del puesto de manutención ............................................................... 134
Grafico 4-10Gráfico de utilización del puesto de horneo ......................................................................... 135
Grafico 4-11 Gráfico del Producción placas / minuto............................................................................... 136
Grafico 4-12 Gráfico de tiempo de producción en función del número de bandejas ..................... 136
Grafico 4-13Gráfico de productividades medias ....................................................................................... 137
Grafico 0-1 Diagrama de proceso productivo vidrio ................................................................................. 168
Grafico 0-2Fabricación de Perfiles ................................................................................................................. 172
Grafico 0-3 Corte de Planchas ....................................................................................................................... 173
Grafico 0-4 Orden Caballetes ......................................................................................................................... 174
Grafico 0-5 Lavado – Unión Perfil – Cristal..................................................................................................... 175
Grafico 0-6 Sellado. ........................................................................................................................................... 176
Grafico 0-7 Programas en espera: ................................................................................................................. 177
Grafico 0-8 Perfiles en Espera. ......................................................................................................................... 178
Grafico 0-9 Planchas en Espera. ..................................................................................................................... 179
Grafico 0-10 Diagrama de flujo del proceso ............................................................................................... 180
Grafico 0-11 comparativa y validación. Vidrio ........................................................................................... 185
Grafico 0-12 Comparativa mejoras ............................................................................................................... 190
1 INTRODUCCIÓN.
1.1 Motivación.
Los convulsivos cambios en el entorno representan actualmente un reto para las empresas
del siglo XXI. Esto requiere una buena respuesta de las mismas para no dejarse llevar por él y
tratar de influir en el mismo. Pero estos cambios se pueden transformar en una oportunidad, si las
empresas aprenden a adaptarse a la complejidad, dinamismo e incertidumbre del nuevo marco
existente.
En este nuevo escenario en diferentes sectores productivos básicos en la economía como
metalmecánico, automotriz, madera, alimentario, residuos, construcción naval, bienes de equipo,
maquinaria, etc. se pueden encontrar un conjunto de técnicas, herramientas, metodologías y
filosofías que tratan de arreglar problemas, las veces de forma aislada. Si sólo se quiere tener en
cuenta la aplicación de alguna de ellas, caracterizadas como una receta, a problemas
concretos, se puede perder el posible impacto más profundo que pudiera tener sí se hubieran
orientado desde un punto de vista integrador y concurrente.
Es por ello que se necesita tener una visión de conjunto que muchas veces lo que
pretende es orientar la integración sin dejar de reparar en las soluciones de los problemas
específicos. Cabe destacar la simulación de planta como una herramienta de apoyo a toma de
decisiones, y puede considerarse como una tecnología horizontal de soporte a validación de
escenarios, lay auto, programas y planes de procesos en los entornos de la manufactura. La
orientación a lean manufacturing como un objetivo conceptual se basa en la aplicación de
técnicas relacionadas con la flexibilidad de la planta de fabricación.
Desde la perspectiva de esta tesis doctoral, se buscó una reducción de costes
acompañada de la creación de valor y la generación de riqueza, mediante el desarrollo de una
metodología de integración de simulación en planta con herramientas Lean Manufacturing.
En esta investigación se presenta el uso de la simulación para ayudar al proceso de toma
de decisiones con el fin de poner en práctica los principios de Lean Manufacturing (LM) y analizar
sus resultados de manera metodológica. Se describe la aplicación de la simulación de eventos
discretos (DES) para evaluar, mejorar y optimizar el rendimiento de los sistemas productivos. Se
desarrollan los modelos de simulación para los sistemas actuales y su validación, así como para
nuevas alternativas que apliquen principios LM a través de diferentes experimentos. Se pretende
como fin último la demostración de la integración de la filosofía LM en modelos DES basados en
herramientas informáticas y la validación de una metodología que no existe a día de hoy de
manera completa.
Se han analizado diferentes softwares comerciales, tras lo cual en los casos estudiados se
ha utilizado el programa Simio para modelar y simular diferentes escenarios con el fin empírico de
cuantificar los impactos de los parámetros seleccionados como objeto de estudio.
No debemos olvidar que en la actualidad, los principales objetivos de las empresas para
seguir siendo competitivos son la reducción de costes , el aumento de la productividad , la
reducción de los tiempos de fabricación y un control de la calidad que cumpla con la
satisfacción del cliente y que se elimine todo aquello que no aporta valor. Pero este proceso de
reducción de costes, a menudo sacrifica el activo más importante y más valioso de las empresas,
el componente que genera más valor a una empresa, sus trabajadores.
Por lo tanto los resultados a su vez se centran en la generación de valor y en la reducción
de todo aquello que no lo aporte, pero buscando participar, estimular y respetar la
responsabilidad social en todos los niveles y la creación de una línea de desarrollo cuyo objetivo
es el crecimiento a corto y largo plazo de forma sostenible y equilibrada.
Ergonomía.
Manufacturing Execution Systems ( MES)
Simulación de cadena de suministro.
…….
Concluye con la demostración de que el uso de esta herramienta ayuda a las compañías
a predecir los posibles costes y rentabilidades de las evoluciones futuras de sus Lay Out.
Tregubov (2015) usa un planteamiento en DES para determinar la efectividad de un sistema
Kanban de manera teórica mediante la aplicación a procedimientos genéricos.
1.6 Objetivos.
Los objetivos genéricos de la investigación son los siguientes:
2.1.1 Introducción
Para una correcta explicación al concepto de técnicas Lean manufacturing hay que
remitirse al nacimiento de la empresa Toyota donde se origina el Toyota Production System o TPS.
Todo comienza con Sakichi Toyoda (1867, Yamguchi – Nagoya) un emprendedor, con
conocimientos de carpintería que aprovechó la iniciativa del gobierno Japonés de la época que
promovía la industria textil, pilar económico principal de aquel momento. En 1984 comenzó la
fabricación barata y rápida de telares manuales.
En 1926 fundó Toyoda con telares automatizados. Visionando que la industria del automóvil
sería el futuro, envió a su hijo Pichiro a estudiar ingeniería mecánica en Tokio, especializándose en
tecnología del motor.
Uno de los principales inventos de Sakichi, fue un mecanismo que paraba el telar cuando
un hilo se rompía, se convirtió en uno de los principios del Lean , jidoka. Su hijo después un viaje a
las plantas americanas de Ford contribuyo a la filosofía creando el just in time ( JIT) , en un
pequeño taller cerrado donde se montaban y desmontaban pequeños motores de motocicletas.
En 1929 tras la venta de unas patentes de telares, muere Skichi y su hijo invierte en la
fundación de Toyoda Motor Corporation. En septiembre de 1934 crea el primer prototipo de motor
llamado tipo A, la carrocería del vehículo se hizo a mano.
Tras la segunda guerra mundial y durante la reconstrucción de Japón, los americanos
ayudaron a Toyoda a empezar con la fabricación de camiones acabando el primer prototipo G1
en 1935 y haciendo de la eliminación de defectos una prioridad. El trabajo se realizaba bajo
ensayo y error, incidiendo directamente sobre el proceso de fabricación. Hasta que en 1948 tras
una crisis financiera Eiji Toyoda, sobrino de Sakichi, se convierte en director y posteriormente
presidente de Toyota Motor Manufacturing, impulsando definitivamente el sistema de producción
de Toyota (TPS). Se comienza a fabricar sobre la misma línea diferentes modelos, buscando el
sistema alta calidad, bajo coste, lead times cortos y flexibilidad. Cosa que los fabricantes
americanos no habían avanzado y cubrían sus carencias con la sobreproducción.
En la década de los 50 Taichi Ohno, gerente de planta, comienza a mejorar el sistema de
producción de Toyota, basándola en optimizar el flujo continuo pieza a pieza que se podía
cambiar de manera flexible según la demanda de cliente y de una manera eficiente. Aparecería
el concepto pull y cliente tanto interno como externo . Basadas en las teorías de W. Edwards
Deming y adaptándolas a una metodología sistemática a la resolución de problemas, se
comienza a usar el “ciclo de Deming“, “ciclo Planificar-Hacer-Comprobar-Actuar“ – PDCA.
En los años 70 coincidiendo con la crisis del petróleo de 1973, se comenzó a difundir el TPS ,
ya que Toyota fue una de las primeras empresas en salir de la crisis con su modelo basado en la
mejora continua , cuyo término en japonés es Kaizen.
En los 90, a través del trabajo del programa del MIT sobre la industria del automóvil y el libro
producto de su investigación, La máquina que cambió el mundo (Womack, Jones, Ross, 1991), la
comunidad industrial mundial descubrió la “producción lean“ y se acuño el término LEAN
MANUFACTURING.
2.1.5.1 Kaizen
Kaizen es una palabra japonesa cuya traducción es “cambiar para mejorar”. Es una
metodología de mejora continua basada en:
Mejora en pequeños pasos.
Bajas inversiones.
Participación de todos los empleados.
Implantación rápida de las mejoras.
La metodología Kaizen incluye a todas las personas de la empresa, generando motivación,
estimulando el trabajo en equipo y promoviendo el trabajo en la mejora, de forma sistemática y
metódica. De manera global, Kaizen tiene como target sustituir el desperdicio (muda) por valor
añadido.
2.1.5.2 5S
La herramienta de las 5S se resume en: “Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio”.
Es una herramienta lean para mantener el orden y limpieza de manera adecuada en todas las
áreas de la empresa, desde las plantas industriales a las oficinas.
Mediante esta técnica, se hacen visibles los despilfarros o mudas de bajo nivel,
destapando los flujos de producción para poder observar si hay problemas en los diferentes
procesos productivos. Básicamente, se trata de quitar todo aquello que nos estorba y nos impide
observar con claridad nuestros procesos industriales, para así poder descubrir los despilfarros y
proceder a la optimización.
El alcance llega a todos los trabajadores que actúan en las diferentes secciones de una
empresa para que puedan trabajar más cómodamente, en un entorno más limpio y seguro, y
con la máxima eficiencia posible.
La denominación de 5S viene de las palabras en japonés seiri, seiton, seiso, seiketsu y
shitsuke. Su significado, traducido, es el siguiente:
Seiri: Clasificar. Revisar las piezas y guardar sólo lo que se necesita y eliminar el resto.
Seiton: Ordenar. Definir un sitio para cada cosa y colocar cada cosa en su sitio.
Seiso: Limpiar. Facilitar la inspección de anomalías o averías que pueden causar
problemas de calidad, y mejorar el ambiente de trabajo de las instalaciones.
Seiketsu: Estandarizar. Desarrollar sistemas y procedimientos para mantener y controlar
las anteriores S.
Shitsuke: Sostener. Mantener el lugar de trabajo estandarizado y tomarlo como un
proceso de mejora continua.
A lo largo del tiempo siempre se acumula mucho desperdicio tapando los problemas más
evidentes. Con las 5S, se crea un método de proceso continuo de mejora del entorno del trabajo,
lo que repercute en una mejor funcionalidad de los procesos.
Cada vez que se mueve un material hay un riesgo de daños, y para evitarlo
aseguramos el producto para el transporte, lo cual también requiere mano de obra y
materiales.
Inventario: Es exceso de materia prima, trabajo en curso o producto terminado. No
agrega ningún valor al cliente, pero muchas empresas utilizan el inventario para
minimizar el impacto de las ineficiencias en sus procesos. El inventario que sobrepase lo
necesario para cubrir las necesidades del cliente tiene un impacto negativo en la
economía de la empresa y emplea espacio valioso. A menudo un stock es una fuente
de pérdidas por productos que se convierten en obsoletos, posibilidades de sufrir
daños, tiempo invertido en recuento y control y errores en la calidad escondidos
durante más tiempo.
Movimiento: Todo movimiento innecesario de personas o equipamiento que no añada
valor al producto es un despilfarro. Este despilfarro se puede confundir con el
transporte, pero en este caso nos referimos a los movimientos dentro de un proceso,
mientras que en el despilfarro de transporte nos referimos al movimiento entre procesos.
La muda por movimiento está causada por un flujo de trabajo poco eficiente, un
layout (distribución en planta) incorrecto y unos métodos de trabajo inconsistentes o
mal documentados. Estos hacen que el operario se desplace más de lo que debería,
que tenga que mover las materias primas de un lado para otro, etc., aumentando su
cansancio y disminuyendo el tiempo dedicado a realizar lo que realmente aporta
valor.
Esperas: Es el tiempo, durante la realización del proceso productivo, en el que no se
añade valor. Esto incluye esperas de material, información, máquinas, herramientas,
retrasos en el proceso de lote, averías, cuellos de botella… La causa más básica de
tiempo de espera es un proceso desequilibrado, es decir, cuando una parte de un
proceso corre más rápido que un paso anterior. Otra causa común de espera es
cuando los materiales no están disponibles, ya sea debido a que los procesos de
manipulación de materiales no funcionan eficazmente, o bien debido al agotamiento
de las existencias por mala gestión de las compras y/o la poca sincronía con los
proveedores.
2. Medición, donde se identifican los requisitos clave de los clientes, las características
clave del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del proceso, y se
mide la capacidad del mismo.
3. Análisis, donde el equipo analiza los datos actuales e históricos y se plantean hipótesis
sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando herramientas estadísticas.
4. Mejora, donde el equipo determina la relación causa-efecto para predecir y mejorar el
proceso.
5. Control, que consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar
que las mejoras logradas se mantengan después de aplicar los cambios.
2.1.5.5 TOC
La Teoría de las Limitaciones fue creada por Eliyahu M. Goldratt durante la década de los
80. Se basa en, una vez definido el objetivo de la empresa (ganar dinero), identificar todas las
limitaciones u obstáculos para conseguirlo.
Dentro de un proceso productivo, las limitaciones son los denominados “cuellos de
botella”, que son los recursos con capacidad limitada y, por tanto, que marcan el ritmo de la
producción.
La Teoría de las Limitaciones tiene 5 pasos fundamentales:
1. Identificar el cuello de botella. Para localizar un cuello de botella se debe tener en
cuenta el ratio carga/capacidad, donde la carga es la suma del tiempo de proceso y
el de cambio de los trabajos de la máquina, y la capacidad es el tiempo del que se
dispone para realizar la tarea. Normalmente también se puede identificar mediante la
observación de la acumulación de inventario, aunque no todos los inventarios apuntan
a un cuello de botella.
2. Decidir cómo explotar el cuello de botella. Un minuto ganado en un cuello de botella
es un minuto ganado en todo el sistema, por tanto, interesa que un cuello de botella
nunca pare.
3. Subordinar todo a la decisión anterior. El tiempo ganado en una tarea que no es cuello
de botella es un espejismo. Si el cuello de botella limita la producción total del sistema,
no tiene sentido producir más de lo que la limitación pueda absorber. De esta forma las
demás máquinas deben trabajar para que el cuello de botella no pare.
4. Elevar el cuello de botella. Si se necesita aumentar la producción de todo el sistema es
necesario aumentar la capacidad del cuello de botella. Puede hacerse de las
siguientes formas:
Mejorar la eficiencia global del equipo (OEE).
Evitar que se procesen en el cuello de botella artículos defectuosos.
Buscar otra máquina similar o comprar una nueva.
Reajustar los tamaños de lotes.
Subcontratar parte de los pedidos.
5. Si se ha eliminado, volver al paso 1. Una vez se ha conseguido mejorar la capacidad
del cuello de botella ya no será necesario seguir mejorando esa tarea, ya que lo más
probable es que haya aparecido un nuevo cuello de botella, sobre el que se deberá
actuar de la misma forma.
Una vez mejorados todos los cuellos de botella, el proceso productivo estará equilibrado.
Entonces deberá abordarse el mercado para conseguir más pedidos, lo cual puede provocar la
aparición de un nuevo cuello de botella. Por tanto, esta metodología busca la mejora continua
en los métodos de trabajo.
Una vez realizado el estudio, el VSM futuro quedaría del siguiente modo:
Una vez terminado todo el proceso de mejora, la acción no acaba aquí, sino que vuelve a
empezar, ya que cada vez que realizamos este proceso, mejoramos nuestro proceso productivo
2.1.5.9 SMED
SMED: Single-Minute Exchange of Die.
El sistema SMED fue desarrollado con el objetivo de producir en lotes de menor tamaño, y
tiene como objetivo reducir drásticamente los tiempos de cambio en los procesos productivos,
haciendo que la preparación sea más simple, segura y fiable. Esto implica:
Aumento del OEE y la Productividad.
Reducción del stock en proceso.
Aumento de la flexibilidad.
Reducción de costes.
Mejora de la calidad.
Reducción del tiempo de entrega (lead time).
El sistema SMED está dividido en tres tareas que deben realizarse de forma secuencial:
1. Gestionar las operaciones de preparación de máquina.
2. Convertir las operaciones de preparación improductivas en productivas.
3. Mejorar todas las operaciones de preparación.
Fases de aplicación.
Fijación de un objetivo.
Observación de la preparación e identificación de las necesidades.
Preparación de los medios necesarios.
Documentación y análisis de la situación actual.
Definición e implantación de contramedidas (eliminar la operación, reducirla,
combinarla con otra o reordenarla).
Documentación y análisis de la situación mejorada.
Documentación de las nuevas medidas de preparación y formación del personal.
Realización del seguimiento.
Equilibrar los procesos supone que los puestos de trabajo que los componen, se diseñen de
manera que se distribuya la carga de trabajo de tales procesos, equitativamente entre ellos, y que
todos tengan la misma capacidad de producción.
2.1.5.11 Kanban
Uno de los pilares del sistema TPS radica en producir y transportar lo estrictamente
necesario, cuando sea necesario y en la cantidad necesaria. Esta demanda la origina el
mercado, el cliente, y es transmitida aguas arriba de la cadena de suministro (distribución,
almacén de producto acabado, montaje, semielaborados, fabricación, almacén de materias
primas, aprovisionamiento, proveedor) mediante el sistema de información denominado kanban
(término que en japonés significa «tarjeta»).
Existen dos tipos de kanban básicos, los kanban de producción y los kanban de transporte:
Kanban de producción: Son los utilizados en el proceso de producción. Son de diversos
tipos:
El kanban propiamente de fabricación que indica el producto que es preciso fabricar,
la cantidad, y el taller de fabricación. Se utiliza para productos fabricados en lotes
pequeños.
El kanban de señalización, utilizado para la fabricación de grandes lotes, indica la
proximidad del consumo final del lote anterior fabricado.
El kanban de materiales de fabricación se utiliza para suministrar a la misma línea de
fabricación los materiales necesarios para la fabricación del producto.
de los ERP utilizan un sistema de gestión muy parecido a las conocidas tarjetas kanban, aunque no
usan tarjetas de fabricación propiamente dichas, sino un entramado de órdenes de fabricación
(impresas o no), flujos de materiales, órdenes de compra y aprovisionamiento, que se generan
digitalmente.
Al fin y al cabo, el principio es el mismo, aunque usado de manera diferente. En el siguiente
esquema puede comprobarse como funciona el flujo de tarjetas kanban para un determinado
proceso, que sería extrapolable a multitud de procesos industriales, de fabricación, logística y
aprovisionamiento.
2.1.5.12 Poka-Yoke
La técnica lean conocida como Poka-Yoke, que en japonés significa “a prueba de
errores”, es un método de fabricación o de diseño de productos que persigue el objetivo de evitar
errores de operación, mediante la imposibilidad de cometerlos.
Los objetos que están diseñados bajo un concepto Poka-Yoke, destacan por su sencillez de
uso y por su seguridad. Al estar concebidos, desde un principio, como un sistema que imposibilita
los errores, su manejo y operatividad resulta óptimo para aumentar la calidad y disminuir los
despilfarros debidos a los errores humanos.
El sistema Poka-Yoke no sólo se usa en el diseño de productos, sino que puede usarse
también en métodos productivos. Uno de los ejemplos sería un operario que para montar un
artículo debe primero recoger todas las piezas necesarias para ello. La recolecta de las piezas se
hace con una bandeja donde existen los huecos con la forma de cada una de las piezas, y el
número necesario. De este modo nos aseguramos que el operario siempre deberá rellenar todos
los huecos antes de pasar al montaje, evitando errores y pérdidas de tiempo.
Las principales ventajas del Poka-Yoke son:
1. Minimización del riesgo de cometer errores y generar defectos.
2. El operario puede centrarse en operaciones que añaden valor, en lugar de dedicar
esfuerzo a comprobaciones para la prevención de errores o a la subsanación de los
mismos.
3. Implantar un Poka-Yoke supone mejorar la calidad actuando sobre la fuente del
defecto, en lugar de sobre controles posteriores.
2.1.5.13 KPI
Uno de los problemas con los que suelen topar las empresas que desean llevar a cabo
medidas de optimización de procesos, son las dificultades de medición de ciertas operaciones.
Hay que partir de la base que “Lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se
puede controlar no se puede administrar“. O lo que es lo mismo, “Si no sabes dónde estás, ¿Cómo
pretendes saber hacia dónde vas y cómo sabrás cuándo habrás llegado?”
Cuando pretendemos estudiar un determinado proceso (ya sea industrial, logístico o de
servicios), necesitamos de indicadores que nos permitan detectar nuestro nivel de eficiencia y
situarlo en una escala ponderable. Esta es la utilidad principal de los KPI (Key Performance
Indicators), o Indicadores Clave de Rendimiento.
Los KPI deben permitirnos poder medir el nivel de funcionamiento de un determinado
proceso, para así, una vez hayamos introducido cambios, poder comprobar de manera
fehaciente que ese cambio ha resultado positivo, y no al revés. Existen infinidad de KPI, y debemos
usar el más adecuado para cada caso. Lo más recomendable es que la medición y control de los
KPI se realice de manera continua, y no solamente para evaluar la efectividad de un cambio
efectuado en un determinado momento. El objetivo es que cualquier cosa de valor que
produzcamos, la podamos medir.
Los KPI que nos sean realmente útiles para detectar el correcto o incorrecto
funcionamiento de nuestros procesos, deben seguirse diaria o semanalmente, para después
poder elaborar informes de seguimiento a nivel mensual y anual. Estas técnicas nos permitirán
efectuar un seguimiento a corto, medio y largo plazo.
Cuando se definen los KPI que utilizaremos, se dice que estos deben ser SMART: Specific,
Measurable, Achievable, Relevant y Timely. Es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes
y a tiempo. Todas estas condiciones deben cumplirse para que los KPI sean consistentes,
correctos, usables y que los podamos tener cuando los necesitamos, para poder aplicar medidas
correctoras lo antes posible.
Entre los KPI más utilizados a nivel industrial y en procesos productivos, podemos destacar:
Unidades por hora y hombre. Mide el número de unidades realizadas en una hora por
una persona. Se asemeja a la variable piezas/hora, aunque en este caso estaría
normalizada según el nº de personas que intervienen. Nos sirve para medir el nivel de
productividad de un determinado bien. Medición: (nº de unidades de
producción/h·hombre). Este valor debe ser lo mayor posible.
Velocidad de rotación de inventarios. Mide el porcentaje de mercancías que no se
han utilizado durante un determinado período de tiempo. La intención es detectar los
stocks obsoletos y evitar pérdidas económicas. Medición: (nº artículos con x días sin
movimiento/cantidad total artículos en inventario)x100. Este valor debe ser lo menor
posible.
No conformidades. Mide el porcentaje de bienes producidos que no alcanzan el nivel
exigido de calidad, respecto al total de unidades fabricadas. Es un indicador que nos
permite medir la fiabilidad de los procesos productivos. Medición: (nº de piezas no
conformes/nº total de piezas fabricadas)x100. El objetivo es que este valor sea lo más
bajo posible, para disminuir las mermas en materiales, horas invertidas, etc.
A su vez se utilizan como KPI de proceso los descritos en el apartado siguiente.
El Takt time se define como el ritmo que marca la demanda del cliente:
Takt time =Tiempo neto disponible/demanda en el periodo.
2.2 Simulación
Estos lenguajes ofrecen unos recursos de aplicación directa en la simulación. Aun así, su
utilización requiere de conocimientos específicos.
existe, se tiene un problema de partida, pero aun cuando el sistema exista, puede
resultar una tarea complicada.
Experimentación: Se realizan diversas pruebas sobre el modelo para obtener los
objetivos del estudio.
Análisis de resultados: Se puede analizar la sensibilidad del sistema modelado ante la
variación de diversos parámetros.
Llevando los postulados de la ISO 9126 a nuestro caso, los puntos a tener en cuenta en
cada uno de los criterios propuestos son:
Funcionalidad
Tiempo invertido en el desarrollo del modelo.
Construcción del modelo:
o Posibilidad de llamar programas o módulos fuera del modelo escritos en
lenguaje de programación.
Simulación y animación:
o Posibilidad de animar el modelo: facilita la depuración de errores y mejora la
presentación de resultados.
o Posibilidad de importar gráficas CAD.
o Posesión de mecanismos de depuración interactiva para analizar el
comportamiento del sistema y depurar sus errores.
Entradas y salidas:
o Módulo o función que permita obtener la mejor distribución a partir de los datos
conocidos.
o Posibilidad de warm-up para eliminar estadísticas recogidas en tiempos de
transición
Eficiencia
Velocidad de ejecución.
Posibilidad de ejecutar el modelo con animación (velocidad ajustable), o sin
animación. (modo de ejecución más veloz).
Facilidad
Capacidad de definir gráficamente los elementos del modelo y sus relaciones.
Uso de los menús, manual interactivo, ...
Fiabilidad
Posesión por parte del vendedor de la certificación de calidad del software.
Robustez de la tecnología empleada en desarrollar el entorno de simulación.
Qué mecanismo posee de corrección de errores.
Portabilidad
Posibilidad de ejecución en distintos sistemas operativos.
Capacidad de trabajar en red.
Mantenibilidad
Qué herramientas posee para mejorar o modificar el sistema.
Que grado de dificultad conlleva realizar mejoras en el sistema.
Tal y como sugiere el anexo de la ISO 9126 sobre la consideración de una serie de
subcaracterísticas de calidad, se definen como sigue:
Funcionabilidad:
Adecuación: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto
apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.
Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos
correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.
Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno o más
sistemas especificados.
Seguridad de acceso: Capacidad del producto software para proteger información y
datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o
modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas
autorizados.
Cumplimiento funcional: Capacidad del producto software para adherirse a normas,
convenciones o regulaciones en leyes prescripciones similares relacionadas con
funcionalidad.
Eficiencia:
Comportamiento temporal: Capacidad del producto software para proporcionar
tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo condiciones
determinadas.
Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las cantidades y
tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo
condiciones determinadas.
Cumplimiento de la eficiencia: Capacidad del producto software para adherirse a
normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.
Facilidad:
Capacidad para ser entendido: Capacidad del producto software que permite al
usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas
o condiciones de uso particulares.
Capacidad para ser aprendido: Capacidad del producto software que permite al
usuario aprender sobre su aplicación.
Capacidad para ser operado: Capacidad del producto software que permite al
usuario operarlo y controlarlo.
Capacidad de atracción: Capacidad del producto software para ser atractivo al
usuario.
Cumplimiento de la facilidad. Capacidad del producto software para adherirse a
normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la facilidad.
Fiabilidad:
Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de fallos
en el software.
Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel especificado de
prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces especificados.
Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para reestablecer un
nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados
en caso de fallo.
Cumplimiento de la fiabilidad. Capacidad del producto software para adherirse a
normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad.
Portabilidad:
Los transportadores pueden ser movilizados en lotes, tales como montacargas o pueden
ser bandas transportadoras. Son especificadas las características de los transportadores
(velocidad de levantado, tiempo para recoger, tiempo para dejar, y la capacidad de un
montacargas). La ruta del transportador es identificada en la pantalla. Los transportadores
pueden evitar colisiones y pueden llevar recursos.
Cualquier interrupción, planeada o no, puede ser aplicada a cualquier elemento del
modelo o grupo de elementos (ejemplo, Bandas transportadoras, colas, recursos, y
transportadores). Las interrupciones pueden requerir cualquier combinación de recursos.
Se tienen reportes disponibles relativos a utilización de equipos, producción, productos en
proceso, y utilización de almacenes. Gráficas múltiples pueden ser comparadas al mismo tiempo
(pastel, histogramas y barras). Los datos pueden ser comparados a través de múltiples corridas. Los
reportes pueden ser arreglados de diversas maneras y exportados a hojas electrónicas, se pueden
reunir estadísticas de elementos de interés. Un reporte sumario de todas las réplicas provee
medias, desviaciones estándar, e intervalos de confianza del producto del modelo.
Logística
Reingeniería de Negocios
Evaluación, planeación y re-diseño de sistemas de servicios
ProModel es capaz de modelar aún los sistemas más complejos. Debido a que el ProModel
provee un enfoque directo e intuitivo a la modelación, es atractivo a profesores de programas en
ingeniería y administración quienes están interesados en enseñar los conceptos de modelación y
análisis sin tener que enseñar programación.
Mientras que la mayoría de los sistemas pueden ser modelados al seleccionar un conjunto
completo de elementos del ProModel (Recursos, tiempos muertos, locaciones, entidades, etc.) y
modificar los parámetros apropiados, se provee también una capacidad completa de
programación si es necesaria para modelar situaciones especiales. Funciones predefinidas
incluyen funciones lógicas if-then-else, expresiones Booleanas, variables, atributos, arreglos y
además acceso a hojas electrónicas y archivos de texto externos.
Para aquellos que prefieren códigos lógicos complejos usando un lenguaje de
programación tal como C++ o Visual Basic, se pueden encadenar dinámicamente subrutinas
externas al modelo y llamarlas desde cualquier parte del modelo al momento de su ejecución. El
ProModel también puede ser controlado como un objeto COM, y ejecutarse directamente desde
aplicaciones externas tales como Microsoft Excel o PowerPoint, o desde una interface VB. De esta
forma, ProModel permite a todos los miembros del equipo de toma de decisiones usar las
herramientas con las que se siente más a gusto, proveyéndoles una flexibilidad total.
El ProModel también provee varias funciones de distribución predefinidas, las cuales junto
con secuencias de números aleatorios, proporciona valores aleatorios de acuerdo a la distribución
estadística. Para ayudar al usuario en la selección de la distribución de probabilidad apropiada
para un conjunto de datos, el programa Stat:Fit es incluido en el ProModel. El Stat:Fit es un software
de ajuste de datos que ajusta distribuciones analíticas a los datos del usuario.
El desarrollo del modelo es completamente gráfico y orientado a objetos. A su máxima
extensión posible, todos los datos son dados gráficamente con información agrupada por tipo de
objeto y representada en forma de tabla para un acceso rápido e intuitivo. Por ejemplo, cuando
el modelador define una máquina el modelador también define el icono de la máquina, su
capacidad, características de tiempos muertos, reglas de entrada y salida de datos, estadísticas
deseadas, etc.
El ProModel compila con los estándares GUI (Graphical User Interface), el cual significa
individuos familiarizados con otros programas de Windows tales como procesadores de datos y
hojas electrónicas no tengan problema aprendiendo como usar el ProModel. Esta forma de
suministrar los datos minimiza la curva de aprendizaje para principiantes y maximiza la eficiencia
para modificar modelos grandes y complejos.
Una característica única en el ProModel es la habilidad de invocar menús tipo Popup,
dependiendo del contexto actual, este facilita al usuario en definir cualquier estatuto o expresión.
Este constructor lógico permite que pueda darse cualquier estatuto o expresión usando el mouse.
Además elimina la necesidad de recordar el nombre de una variable o de otro elemento
que el usuario desee hacer referencia, a través de seleccionar su nombre de una lista contenida
en un recuadro.
Proporciona documentación conveniente en línea a través del sistema de ayuda
integrada del ProModel y un tutorial en línea. El sistema de ayuda usa el sistema de ayuda del
Windows que permite máxima flexibilidad para buscar cualquier cosa desde la sintaxis del
comando hasta la descripción de la construcción del modelo. El ProModel también provee
tutoriales que contienen lecciones rápidas sobre cómo construir el modelo, como ejecutarlos,
como tener acceso a reportes, y como modelar varias aplicaciones con el Software.
Para reducciones futuras del tiempo de desarrollo, el ProModel provee capacidades de
fusión de modelos que permiten a varios modelos individuales trabajar de forma separada en
diferentes secciones de un modelo mayor. Adicionalmente, celdas que son comúnmente
definidas o usadas en decisiones lógicas pueden ser almacenadas como plantillas de submodelos
las cuales eliminan la necesidad de “re-inventar la rueda” con cada modelo. Estas plantillas
pueden ser tener parámetros especialmente diseñados que pueden ser cambiados por el usuario.
El desarrollo de la animación es integrado con la definición del modelo. Un inconveniente
de muchos softwares de simulación es que su desarrollo de animación depende del desarrollo del
modelo de simulación. Esto hace que sea lento e inconveniente para los ingenieros al usar la
animación como una herramienta de validación/verificación. ProModel integra el desarrollo de la
definición sistema y animación en un proceso. Mientras que defina la ruta de las entidades por las
locaciones, transportadores, rutas de VGA (Vehículos guiados automáticamente) y otros
elementos, el usuario desarrolla esencialmente la distribución de forma animada.. La pantalla de
la distribución puede ser cambiada en su escala para representar la distribución actual de la
fábrica.
Los resultados de la simulación son informativos y pueden ser mostrados en forma tabular y
gráfica. Muchos otros softwares de simulación requieren comandos especiales para generar
estadísticas que son difíciles de interpretar para usuarios no familiarizados con la simulación.
ProModel permite la selección rápida y conveniente de los reportes de todas las medidas
de desempeño del sistema. Los reportes de resultados de varias corridas de simulación pueden ser
comparadas en una sola gráfica.
EL ProModel se puede ejecutar en cualquier computadora Pentium estándar o más rápida
con sistema operativo Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Milenium,, o
Windows XP. Las licencias están disponibles tanto para plataformas de un usuario como cómo
para plataforma de redes. El ProModel no requiere ningún tarjeta gráfica especial o monitores
especiales, haciendo conveniente y de costo efectivo para las compañías e instituciones
académicas usando PC´s estándar.
Es indispensable para modelar modelos complejos que son susceptibles de fallar, ser
interrumpidos y tener cuellos de botella. A través de la modelación de sistemas en avance de
múltiples escenarios “que tal sí” pueden ser explorados sin interrumpirlos, costos o riesgos que esto
significa en la vida real.
FLEXSIM usa una librería de objetos para modelar objetos de la vida real, procesos y
sistemas. El software es escrito en C++, el actual lenguaje orientado a objetos más usado. Todos los
recursos para la construcción de modelos en FLEXSIM son objetos, ya sean productos, modelos,
tablas, registros, librerías, la interface gráfica del usuario (GUI), o la aplicación en si misma. Los
objetos pueden heredar atributos y comportamientos de otros objetos, contener otros objetos,
crear y destruir objetos, mover objetos dentro y fuera de ellos o auto destruirse.
Los objetos desarrollados para un modelo pueden rápidamente ser almacenados en
librerías para ser usadas en otros modelos, reduciendo el consumo de tiempo, y la duplicidad de
esfuerzo.
El FLEXSIM viene con una extensa librería de objetos robustos listos para usarse. Los usuarios
pueden rápidamente modificarlos usando el editor de objetos integrado, o puede crear el propio
partiendo de la nada usando el C++ o el poderoso Flexscript una librería pre compilada del
código C++ que puede controlar virtualmente cada aspecto del programa.
La característica de la arquitectura del FLEXSIM son su apertura e interconectividad. El
FLEXSIM está totalmente integrado con el C++, tal que los usuarios puedan rápidamente modificar
el FLEXSIM para reunir las necesidades específicas sin tener que aprender el código apropiado.
Toda la animación es OpenGL y todas las gráficas son del estándar industrial de objetos
3DS, DXF, WRL, o STL. Los resultados pueden ser exportados vía DDE, ODBC, y conectores Windows.
Otras aplicaciones complementarias como Expert Fit, OptQuesy, y VISIO™ están también
compiladas para agregar flexibilidad y facilidad de uso.
El FLEXSIM se encadena a cualquier base de datos ODBC ( como el Oracle o el Access), a
estructuras de datos comunes ( como archivos de texto, de Excel o Word), y virtualmente a
cualquier dispositivo de hardware que pueda ser conectado a la PC.
mouse, disponga de los parámetros apropiados en las cajas de diálogos, y ya está listo para
ejecutar su simulación.
Características del Extend:
Permite ver los efectos de contar con eventos dependientes.
Las fluctuaciones estadísticas, o variabilidad natural de los sistemas, son fácilmente
modelables para dar realismo a los modelos.
Modelamiento y simulación han sido complejas y caras para ser atractivas a ejecutivos;
Extend ofrece una excelente relación costo / beneficio.
El software permite modelar y simular cualquier tipo de sistema.
Está orientado a manejo de objetos, lo que facilita el modelamiento a partir de sistemas
reales de diversa complejidad.
Gráfica y Animación incorporadas permite una mejor comprensión y visualización del
modelo por terceras personas.
Permite tratar diferentes procesos como sistemas relacionados, analizando el impacto
de cambios en los mismos.
Reportes de simulación entregan toda la información necesaria para tomar las mejores
decisiones.
Manejo jerárquico permite representar en forma más ordenada y clara los modelos.
Recolección de estadísticas en forma gráfica complementa la información necesaria
para evaluar los modelos.
Parámetros simples para representar y medir la realidad de un modelo:
o Tiempo por tarea o actividad
o Tiempos de transferencia o traslado
o Inventario en cada etapa del proceso
o Calidad del resultado en cada etapa
o Productividad de los recursos
Tiempos de espera y flexibilidad
Permite efectuar un estudio de tiempos para mejorar la productividad global y local de
un sistema.
Estudio de volúmenes de trabajo para detectar recursos con capacidad restrictiva
Cuando se quiera, se pueden colocar módulos de bajo nivel y ganar flexibilidad con el
lenguaje de simulación y construir, en SIMAN, una mezcla junto con los módulos de alto nivel de
otra plantilla.
Para las necesidades específicas, como algoritmos de decisión complejos o datos
accediendo a una aplicación externa, se pueden escribir pedazos de su modelo en un lenguaje
procesal como Visual Basic o C/C++.
De hecho, los módulos en el Arena están compuestos de componentes de SIMAN; por lo
que se puede crear sus propios módulos y puede coleccionarlos en sus propias plantillas para las
distintas clases de sistemas.
Pero, por otro lado, no es necesario tener conocimientos de programación en SIMAN ya
que el entorno de trabajo en Arena es totalmente visual y la aplicación de los distintos módulos se
hace de forma sencilla e intuitiva.
Se intenta proveer el poder del SIMAN para aquellos quienes aprender un lenguaje es una
incomodidad, también como resaltar el uso de las herramientas usadas por los modeladores del
SIMAN. Considere que una persona, diferente al analista de la simulación, desea usar el SIMAN.
Actualmente debe entender los bloques usados en el modelo y los elementos usados en el
experimento para proceder. Usando las plantillas de solución para la aplicación del ARENA, el
usuario puede extraer el modulo, colocarlo es su lugar apropiado, parametrizarlo sin aprender el
lenguaje SIMAN. El lenguaje SIMAN para los modeladores, el ARENA intenta incrementar su
funcionalidad, eliminando la necesidad de escribir códigos similares en diferentes modelos.
El SIMAN es la máquina del lenguaje y Cinema el sistema de animación sobre el cual se
construye el ARENA. Otros productos incluidos en ARENA son un analizador de entadas y un
analizador de resultados.
Con el ARENA, un modelo de simulación se construye seleccionando un módulos que
contiene las características completas del proceso. Por ejemplo, un módulo de inspección puede
modelar un proceso de inspección. El modulo se coloca en una ventana y una caja de diálogo
aparece en la cual el usuario entra sus datos y elige opciones. Una vez que los módulos son
colocados y las preguntas contestadas, el ARENA se ejecuta un modelo totalmente animado del
proceso actual o del propuesto.
Los módulos pueden se organizados en plantillas especializadas para diferentes dominios
de aplicación. Una vez que los modelos son creados, se transforman en paquetes de auto
contenido lógicos que pueden re-usarse en otros modelos. Con esta habilidad para adecuarse, el
ARENA puede ser usado para crear plantillas para una compañía, departamento o persona
específica usando un lenguaje y gráficos significativos que son apropiados para usuarios poco
frecuentes de la simulación.
Los constructores del modelo tienen un control completo sobre la funcionalidad del
software cuando se usa la edición profesional para construir módulos y plantillas. Un usuario final
con la edición estándar puede construir modelos usando únicamente plantillas de alto nivel.
El término “módulos” es usado para representar la construcción de bloques disponibles
para la creación de modelos. La característica más fundamental del ARENA es que un analista de
simulación puede construir una definición del módulo para ser usados por otros en un medio
ambiente de modelación jerárquica. Estas definiciones del módulo pueden ser combinadas para
crear módulos. El SIMAN basa sus módulos al nivel más bajo posible del módulo. Estos
corresponden al constructor básicos del SIMAN (bloques y elementos). Todos los otros módulos,
llamados módulos derivados, son construidos desde los módulos base u otros módulos derivados.
Una vez construidas, las plantillas incrementan la velocidad a la cual los módulos pueden
ser construidos, y ayudan en la comprensión para aquellos que no están familiarizados con los
bloques y elementos del SIMAN. Las plantillas proveen a los modeladores con un dominio
específico AST, o una plantilla de aplicación de solución. Por ejemplo, actualmente está
disponible la plantilla de fabricación de cierre (WFT), la plantilla de reingeniería de procesos (BPR),
y una plantilla de manufactura avanzada AMT). Las plantillas pueden ser construidas por quienes
compren la edición profesional.
Por un pequeño pago extra el usuario pude obtener varias adiciones, incluyendo análisis
de costos, optimizador del modelo, y gráficas Gantt para reportes. Estas adiciones son fáciles de
entender y son integradas en una interface estándar.
El SIMUL8 es también compatible con VISIO, un botón del SIMUL8 aparece en el menú
principal en VISIO si el SIMUL8 y VISIO son instalados en la misma computadora. Dando clic en este
botón transforma un diagrama de flujo TQM en un modelo de SIMUL8 ( un almacén se transforma
en una unidad de almacenamiento en SIMUL8; Operaciones, procedimientos o transporte son
transformados en centros de trabajo).
La ventana de trabajo del Simul8 es bastante gráfica y la forma de trabajar con él se hace
bastante intuitiva, pero sus recursos son limitados de manera que para simular modelos
complicados, llegamos a un punto en que determinadas aplicaciones no son simulables.
En lo referente al coste de los programas, todos resultan bastante caros salvo Simio y Arena
que son los dos programas más económicos de entre todos los comparados. Pero Simio cuenta
además con la ventaja de ser más moderno e intuitivo que Arena, ser del mismo equipo de
programadores que creo Arena; es decir como una evolución de Arena que añade entre otras
cosas simulación en tres dimensiones que aporta mucho más realismo al proceso que se modela.
Simio no tiene un analizador de datos de entrada que nos diga que distribución estadística siguen
los datos medidos ni tiene la capacidad de programar tan desarrollada como Arena pero muchos
expertos en simulación consideran a Simio como la evolución lógica de Arena.
En el siguiente apartado se describe el software Simio que es el escogido para esta
investigación y posteriormente las razones de porque se escoge este paquete DES con respecto a
los demás.
TimePath: Módulo para simular el tiempo que lleva recorrer una distancia.
Conveyor: Módulo para simular una cinta transportadora.
TransferNode: Módulo para representar los nodos entre diferentes bloques.
Según los criterios propuestos en la ISO 9126, a comparativa de los diferentes programas se
muestra en la siguiente tabla
Trabajo Señal
Importar Programación
con error Coste
ficheros CAD en bloques
GPAO´s simulación
ARENA SI TOTAL SI SI BAJO
SIMIO SI TOTAL SI SI BAJO
WITNESS SI TOTAL SI SI ALTO
SIMUL8 SI NO NO SI BAJO
QUEST SI PARCIAL SI SI ALTO
PROMODEL SI TOTAL SI SI ALTO
EXTEND 5 SI TOTAL SI SI ALTO
FLEXSIM SI TOTAL SI SI ALTO
AUTOMOD SI TOTAL SI SI ALTO
SIMFACTORY SI TOTAL SI SI ALTO
Tabla 2-1 Comparativa software simulación según ISO 9126
3 METODOLOGÍA DESARROLLADA
La metodología desarrollada se divide en siete fases o pasos para facilitar su seguimiento,
determinar los entregables y cumplimiento de los objetivos marcados. Se pasa a definir las
actividades que se llevan a cabo en cada una de estas etapas de manera esquemática.
FASE 1
Análisis inicial
Formulacion
del problema
Objetivos
FASE 2
Areas piloto Modelo de
simulación
Datos
reales
FASE 3
Modelo
Test modelo
conceptual
de simulación
Verificación
Validación
KPI Lean
iniciales
FASE 4
Diseño
Experimentos
FASE 5
Analisis
Resultados
FASE 6
KPI Lean Documentación
finales e informes
FASE 7
Implantación
Recepción de
pedidos de clientes Programa de Corte Fabricación de Programa corte Programa Perfiles en
en espera Perfiles Línea de lavado,
en espera espera
unión y sellado
Pedidos a oficina
de fabricación
Corte de Perfiles Ordenado
Activamos de
Espera
Programa de programa Lavado
Corte
no ¿Pedidos Ensamblaje
Perfiles
Colocación de
si
caballete en Unión Perfil .
Preperació si Cristal y Prensado
Entrega ¿Plancha LLenado de sales
n de
document
programa no
ación
Sellado Aut. Sellado Manual
Doble Cristal Doble Cristal
Colocación de
Cargador
Carga Manual Programas por
Envío de Automático
programa a
Almacenamiento
producto
Corte
Despiece y colocación
en caballete Carga en camión
y reparto
si
no
¿Fin de
Programa? RUTA 1 RUTA 3
RUTA 2
16
14
12
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabla 3-3 KPI simulación mejorada de desplazamientos de lotes entre dos procesos consecutivos
Tabla 3-4 KPI simulación mejorada de desplazamientos de lotes entre dos procesos intermedios
4 BASES EXPERIMENTALES.
En este capítulo se definirán los modelos experimentales en los que se ha basado la
investigación en donde se mostrarán los trabajos realizados en diferentes empresas de
producción.
Estos casos son los siguientes:
Empresa de troqueles de cartón
Empresa de productos cerámicos
Empresa de fabricación de vidrio
ORDEN DE TRABAJO
DISEÑO MUESTRA
MONTAJE TROQUEL
PEGADO DE GOMA
REVISIÓN
EMBALAJE Y ENVÍO
4.1.1.2 Objetivos
Se establecieron los siguientes objetivos de acuerdo con la dirección de la empresa,
enfocados a:
Búsqueda de un Lay out más lógico que pudiera reducir los flujos de materiales y
eliminar costes innecesarios.
Detectar las posibles oportunidades de mejora centradas en la redistribución y
utilización de recursos productivos tanto a nivel de recursos humanos como técnicos
Establecer un sistema de KPI LM que pudiera reflejar la idoneidad de las diferentes
oportunidades de mejora.
Nº de O.F. Dibujo Sierra SCPM Cuchilla Goma Aros Succion Embalaje M.GG /M.CC
Resumen F 0,89466617 1,22826388 0,62232655 0,96555446 0,93749876 0,96555446 0,85639668 0,94303887 1,0526383
ENERO
Resumen P 0,86366013 1,16640244 0,51907591 0,65310407 0,76972043 0,65310407 0,78825308 0,58351254 1,00883901
Resumen MF 0,87604396 1,43820896 4,68 1,44413265 0,21988372 1,44413265 1,96051571 0,78610039 3,83478261
Resumen MP 0,596 2,12 3,08 1,14428571 0,69553265 1,14428571 1,51145038 0,656 2,17560554
Total 0,88447622 1,21944999 0,60532688 0,97269398 0,81995978 0,67727059 1,11463918 0,83102542 1,12957141
Nº de O.F. Dibujo Sierra SCPM Cuchilla Goma Aros Succion Embalaje M.GG /M.CC
Resumen F 0,83629246 1,07083609 0,60731244 0,87610996 0,9086484 0,9086484 0,9086484 0,92324805 1,03227924
FEBRERO
Resumen P 0,83317865 1,26640927 0,54427518 0,94230869 1,11275676 1,11275676 1,11275676 0,78625526 1,00466545
Resumen MF 0,91564356 0,98292683 0,97241379 1,5098051 0,46437811 0,46437811 0,46437811 0,40804997 3,80913614
Resumen MP 1,11857143 0,89793103 1,1 3,1576 0,32751131 0,32751131 0,32751131 0,34957983 5,82712766
Total 0,8411437 1,12916667 0,59866294 0,98884854 0,83253947 0,58186398 0,75473684 0,80035957 1,17497944
Nº de O.F. Dibujo Sierra SCPM Cuchilla Goma Aros Succion Embalaje M.GG /M.CC
Resumen F 0,80321744 1,00525903 0,50367713 0,85809592 0,87316071 0,85809592 0,88030476 0,97981424 1,04380937
MARZO
Resumen P 0,73014821 1,11634069 0,37614035 0,73377193 0,87197585 0,73377193 0,83005146 0,75711009 1,02551664
Resumen MF 1,00817204 0,95382353 0,672 1,46579488 0,26632026 1,46579488 1,66771134 0,7558629 4,1480226
Resumen MP 1,2576 1,07243243 1,27714286 1,44209059 0,54465753 1,44209059 1,66354274 0,95757576 1,96041667
Total 0,78649123 1,04173355 0,46526316 0,89534969 0,7939852 0,51004525 1,08631579 0,88700062 1,12866904
Tabla 4-1 Tabla datos ERP empresa troqueles
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF PACK MASTER CURVAS 2 POSES
SIERRA 1,94 2,25 0,75 1,98
DIBUJO 1,45 1,69 0,56 1,55 F47409
SCPM 1,69 1,58 0,53 2,38
BARRAS 0,88 0,98 0,33 0
SUCCION 0,79 0,89 0,30 0
EMBALAJE 0,35 0,4 0,13 0
AROS 0,68 0,77 0,26 0
GOMA 2,77 2,87 0,96 2,43
CUCHILLAS 6,76 6,97 2,28 6,55
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF PACK MASTER CURVAS 4 POSES
SIERRA 2,35 2,79 0,93 1,85
DIBUJO 1,65 1,8 0,60 1,88 F47410
SCPM 1,95 1,83 0,61 0,98
CUCHILLAS 9,86 9,78 3,10 7,8
GOMA 3,79 3,78 1,26 3,2
CONTRATROQUEL 4,7 4,4 1,47 0
AROS 0,85 0,85 0,28 0
SUCCION 1,15 1,14 0,38 0
EMBALAJE 0,35 0,5 0,17 0
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF DESCONOCIDO 1 POSE
GOMA 1,32 1,31 0,44 0,58
CUCHILLAS 2,78 2,77 0,92 1,58 F47411
AROS 0,62 0,58 0,19 0
EMBALAJE 0,35 0,34 0,11 0
BARRAS 0,95 1,32 0,44 0
SUCCION 1,07 1,15 0,38 0
DIBUJO 1,15 1,17 0,39 0,48
SIERRA 1,43 1,47 0,49 1,2
SCPM 0,67 0,76 0,25 0
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF DESCONOCIDO 1 POSE
GOMA 1,32 1,31 0,44 0,57
CUCHILLAS 2,78 2,77 0,92 0,83 F47412
AROS 0,62 0,58 0,19 0,3
EMBALAJE 0,35 0,34 0,11 0
BARRAS 0,95 1,32 0,44 0
SUCCION 1,07 1,15 0,38 0
DIBUJO 1,15 1,17 0,39 0,97
SIERRA 1,43 1,47 0,49 0,63
SCPM 0,67 0,76 0,25 0,13
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF DESCONOCIDO 1 POSE
GOMA 1,32 1,31 0,44 0,32
CUCHILLAS 2,78 2,77 0,92 0,43 F47413
AROS 0,62 0,58 0,19 0
EMBALAJE 0,35 0,34 0,11 0
BARRAS 0,95 1,32 0,44 0
SUCCION 1,07 1,15 0,38 0
DIBUJO 1,15 1,17 0,39 0,32
SIERRA 1,43 1,47 0,49 0,93
SCPM 0,67 0,76 0,25 0,48
Tarea Tiempo Teórico Media Desviacion tipica Tiempo Real en OF PACK MASTER CURVAS 1 POSE
SIERRA 1,62 1,81 0,60 2,1
DIBUJO 1,35 1,42 0,47 1,68 F47414
CUCHILLAS 5,06 4,96 1,65 6,43
BARRAS 1 0,72 0,24 0
GOMA 2 2 0,67 2,65
SCPM 1,04 1,04 0,35 0,47
AROS 0,69 0,69 0,23 0
SUCCION 0,64 0,85 0,28 0
EMBALAJE 0,35 0,41 0,14 0,4
Tabla 4-2 Tabla datos ERP Empresa troqueles
Tienen una mención especial el estudio de flujo del material en la planta en donde se
pueden observar a simple vista recorridos superfluos que reducen considerablemente el valor
NOMBRE Pedido1
FECHA Y HORA LANZAMIENTO O.F. 07/02/2011 8:26
TIEMPO CAD Distribución Normal( 1.69,0.56 )
TIEMPO LASER Distribución Normal(2.25,0.75 )
TIEMPO FLEJE Distribución Normal( 1.58,0.53 )
TIEMPO MONTAJE FLEJE Distribución Normal(6.97,2.28 )
TIEMPO MONTAJE GOMAS Distribución Normal(2.87,0.96 )
TIEMPO MONTAJE Distribución Normal( 0.4,0.13 )
NOMBRE Pedido2
FECHA Y HORA LANZAMIENTO O.F. 07/02/2011 11:17
TIEMPO CAD Distribución Normal(1.8,0.6 )
TIEMPO LASER Distribución Normal(2.79,0.93 )
TIEMPO FLEJE Distribución Normal(1.83,0.61 )
TIEMPO MONTAJE FLEJE Distribución Normal(9.78,3.1 )
TIEMPO MONTAJE GOMAS Distribución Normal(3.78,1.26 )
TIEMPO MONTAJE Distribución Normal(0.5,0.17 )
Como primer paso se identificaron los diferentes elementos que intervenían en el proceso
así como sus características particulares que harán que les permitirán ser diferenciados del resto y
puedan circular así definidos por el sistema.
Módulos de datos utilizados:
Entidades: Se definieron como entidades los pedidos de troqueles y su frecuencia a
través de un módulo “SOURCE” y circularan pro el sistema diseñado durante todo el
tiempo del proceso que se estudió.
Recursos: Fueron definidos como recursos los operarios y las máquinas que se usaron a
través de los módulos “SERVER”.
Distancias : Se usaron los módulos “PATH” para los recorridos definiendo longitudes y
velocidades en los mismos
Para plantear el fin del proceso se usó el módulo que se encarga de que las entidades
dejen el sistema, el módulo “SINK”.
4.1.3.1 Verificación
Con la modelización hecha se puso el programa en funcionamiento con todos los
módulos interconectados para verificar que las entidades podían recorrer el camino a través de
todos estos módulos. Una vez que se ejecutó el modelo, las entidades se desplazaron de manera
correcta a través de los distintos elementos, resultando ser estas las que hacen evolucionar al
sistema. Se modelaron posteriormente los recursos (operarios y maquinaria) y se conectaron todos
los bloques.
Imagen 4-5 Modelo planta actual troqueles en ejecución
Se generaron los informes de los resultados obtenidos, para verificar que el sistema
funcionaba de manera positiva.
Se mostraron de dos maneras:
En forma de tabla seleccionando cada bloque y mostrando las estadísticas.
En forma de informe mostrando todas las estadísticas, ordenadas según cada
elemento simulado.
4.1.3.1 Verificación
Una vez que se tuvo el modelo funcionando con los datos normalizados, se hizo una
comparativa entre los datos del ERP y los datos de la simulación resultando esta prácticamente
similar a la realidad, con lo que la modelización del sistema fue validada.
TROQUEL Nº 11 5 4.0
16
14
12
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Una disminución de trabajadores en las zonas donde se producía más rápido de lo que
el cliente demandaba.
Redistribución de trabajadores en la fábrica haciendo una producción nivelada y
acorde a la demanda de pedidos.
Tras evaluar los resultados de las simulaciones se optó por un cambio en el lay out de la
planta con el que se obtuvo un aumento en la productividad cercana al 40 %.
Podemos ver la tabla resumen comparativa de las mejoras de los KPI antes y después
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 24,00 24,00
nº operarios 7,00 6,00 -14,29%
Horas trabajadas totales 168,00 144,00 -14,29%
Unidades producidas 9,00 11,00 22,22%
Productividad ( ud/HH) 0,05 0,08 42,59%
LEAD TIME 12,13 10,21 -15,84%
TAKT TIME 18,67 13,09 -29,87%
WIP 1.512,00 1.584,00 4,76%
OEE 0,65 0,78 20,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 33,60 17,28 -48,57%
Tiempo Esperas 25,20 14,40 -42,86%
Inventario 2,67 2,18 -18,18%
Ocupación en planta 450,00 360,00 -20,00%
Tabla 4-7 Tabla comparativa evolución KPI fabrica de troqueles
Se anexionan a continuación las tablas de Simio del modelo inicial y del modelo óptimo
realizado.
ORDEN DE TRABAJO
DOSIFICACIÓN
MEZCLADORA
EXTRUSOR
MANUTENCION
SECADO
HORNO
4.2.1.2 Objetivos
Se busca como objetivo principal el obtener información suficiente para la toma de
decisiones sobre:
Situación productiva actual de la línea de extrusión de la empresa de manera que se
pueda valorar los ratios productivos actuales.
Valorar las distintas posibilidades de mejoras productivas que se plantean, con la
evolución de esos parámetros.
Determinar las mejoras de organización productiva, que puedan ser implantadas en
sucesivas fases de actuación.
Una de los objetivos donde se centrará la simulación es en cómo afectará a los ratios de
producción el invertir en diferentes medios de manutención en la línea de extrusión, en especial
en bandejas de transporte.
Para determinar la producción unitaria para los puestos de trabajo de secado, estufa y
tiempo de esperas para introducirse en el horno se estimó un tiempo total medio de 48
horas para cada uno. Pero para poderse adaptar al sistema de medida establecido de
unidades procesadas por hora, hay que tener en cuenta el número de placas que se
pueden colocar en paralelo. En total, con una capacidad de 450 bandejas, se tiene una
capacidad de 1350 placas / 48 horas.
La capacidad de proceso de vagón se estimó de 15 vagones / 24 horas, con una media
de 28 placas / vagón.
Con estos datos reales se construyó el modelo conceptual preparado para la simulación
con diferentes escenarios.
Cabe destacar que el punto de partida para el análisis de los escenarios fue el correspondiente a
450 bandejas, que son las que realmente tenía como medio de manutención la empresa. De las
cuales se evaluó hasta qué punto era interesante abastecerse de mayor cantidad y como
afectaba a la productividad , asunto que se desarrolla en los siguientes apartados.
4.2.3.1 Verificación
Tras la modelización de la línea de extrusión se testo la coherencia lógica del modelo de
simulación y se comprobó que funcionaba conforme a la realidad alimentándolo con los datos
que se tenían parametrizados con anterioridad para realizar la simulación.
Este modelo funcionó sin problema bajo las hipótesis planteadas como se puede ver en la
siguiente imagen. Recordemos que se dimensiono para 9.800 piezas a fabricar.
4.2.3.2 Validación
Una vez que se tuvo el modelo funcionando con los datos normalizados, se hizo una
comparativa entre los datos históricos y los datos de la simulación resultando esta prácticamente
similar a la realidad, con lo que el funcionamiento de la modelización del sistema fue validado.
Proceso Actual
Nº Unidades a fabricar 9.800
Nº Horas necesarias 1.205,00
Ordenes de fabricación 21
Nº Bandejas 450
Lead Time de 1º unidad (horas) 146,26
Productividad media Total 8,1
Productividad media Fase Estable ( Placas/hora ) 9,3
Producción de Placas (todos los lotes / minutos) 6,48
En la tabla, a partir de los datos obtenidos, y para la producción que pueda representar
una actividad tipo del nº de unidades a fabricar (placas), se consigue un total de 1205 horas
necesarias y continuas para esta producción. Los ratios resultantes se pueden observar en la tabla,
destacando que el tiempo medio que permanece la bandeja en el sistema es de 6 días y 3 horas.
Se diferencia entre la productividad media total y la productividad media de la fase
estable ya que en el primer intervalo de tiempo de 146,26 horas, las unidades que salen del
sistema son “0”, debido a que se realizó la simulación desde el inicio de la actividad. El segundo
parámetro usado para la productividad considera el tiempo total desde que la primera unidad
entra en el horno hasta la salida del horno de la última placa a producir.
Se obtiene que en este estado estacionario que la media del número de placas que se
procesan del sistema son de un total de 9,3 placas / hora, que equivale a un tiempo unitario
necesario de producción por placa de 6,48 minutos.
Nº Bandejas 450 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h)
Dosificación Mezcladora 87,7% 12,3% 1.057 148
Extrusion 66,1% 33,9% 797 408
Manutención 88,7% 11,3% 1.069 136
Horno 53,1% 46,9% 640 565
Tabla 4-12 Productividad de los puestos de la línea de extrusión
12,3%
33,9%
66,1%
% Esperas % Esperas
87,7% % Funcionamiento % Funcionamiento
Manutención Horno
11,3%
46,9% 53,1%
% Esperas % Esperas
88,7% % Funcionamiento % Funcionamiento
WIP 18.219,00
OEE 0,65
Despilfarros
Tiempo Transporte 241,00
Tiempo Esperas 180,75
Inventario 11.809.000,00
Ocupación en planta 1.000,00
Se analizaron los ratios producidos por variación de número de bandejas en cada uno de
los puestos analizados con diferentes experimentos. Los escalones por número de bandejas fueron:
450 bandejas, es el valor nominal inicial.
500, 600 , 700, 800, 900, 1000 y 1100
Nº Bandejas 500 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (%
Dosificación 81,2% 18,8% 880 204 12,12%
Mezcladora 89,5% 10,6% 970 114 11,12%
Extrusion 62,3% 37,7% 676 408 15,24%
Manutención 87,5% 12,6% 948 136 11,34%
Horno 47,8% 52,2% 518 566 19,00%
Tabla 4-13 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 500 bandejas
Nº Bandejas 600 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (%
Dosificación 78,1% 21,9% 729 204 27,16%
Mezcladora 87,8% 12,3% 819 114 24,92%
Extrusion 56,3% 43,7% 525 408 34,12%
Manutención 85,4% 14,6% 797 136 25,42%
Horno 39,4% 60,6% 368 566 42,54%
Tabla 4-14 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 600 bandejas
Nº Bandejas 700 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (%
Dosificación 75,1% 24,9% 616 204 38,43%
Mezcladora 86,1% 13,9% 706 114 35,27%
Extrusion 50,2% 49,8% 412 408 48,28%
Manutención 83,4% 16,6% 684 136 35,98%
Horno 31,0% 69,0% 255 566 60,18%
Tabla 4-15 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 700 bandejas
Nº Bandejas 800 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (h)
Dosificación 72,8% 27,2% 548 204 45,28%
Mezcladora 84,8% 15,2% 638 114 41,55%
Extrusion 45,7% 54,3% 344 408 56,87%
Manutención 81,9% 18,1% 616 136 42,39%
Horno 24,8% 75,2% 186 566 70,89%
Grafico 4-6 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 800 bandejas
Nº Bandejas 900 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (h)
Dosificación 71,3% 28,7% 508 204 49,27%
Mezcladora 83,9% 16,1% 598 114 45,21%
Extrusion 42,7% 57,3% 304 408 61,88%
Manutención 80,9% 19,1% 576 136 46,12%
Horno 20,5% 79,5% 146 566 77,14%
Tabla 4-16 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 900 bandejas
Nº Bandejas 1000 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (h)
Dosificación 71,3% 28,7% 508 204 49,27%
Mezcladora 83,9% 16,1% 598 114 45,21%
Extrusion 42,7% 57,3% 304 408 61,88%
Manutención 80,9% 19,1% 576 136 46,12%
Horno 20,5% 79,5% 146 566 77,14%
Tabla 4-17 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 1000 bandejas
Nº Bandejas 1100 % Esperas % Funcionamiento Tiempo de espera (h) Tiempo de Proceso (h) Reducción Tiempo Esperas (h)
Dosificación 71,3% 28,7% 508 204 49,27%
Mezcladora 83,9% 16,1% 598 114 45,21%
Extrusion 42,7% 57,3% 304 408 61,88%
Manutención 80,9% 19,1% 576 136 46,12%
Horno 20,5% 79,5% 146 566 77,14%
Tabla 4-18 Productividad de los puestos de la línea de extrusión con 1100 bandejas
En los experimentos se observó que para una cantidad de bandejas n= 900, se obtiene
unos ratios tanto de productividad como de ocupación de los puestos de trabajo que no se
pueden superar simplemente variando el número de bandejas. El nivel de ocupación del horno
para esta cifra de bandejas ronda el 80 % de ocupación, permitiendo un 20 % para el resto de
referencias que se procesan procedentes del resto de líneas productivas de la planta.
A continuación se muestran los niveles de productividad de los puestos de trabajo en
función del número de bandejas:
35,0%
Mezcladora
30,0%
25,0%
% Funcionamiento
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100
Nº Bandejas
% Funcionamiento
70,0%
Extrusión
60,0%
50,0%
% Funcionamiento
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100
Nº Bandejas
% Funcionamiento
25,0%
Manutención
20,0%
% Funcionamiento
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100
Nº Bandejas
% Funcionamiento
90,0%
Horno
80,0%
70,0%
60,0%
% Funcionamiento
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100
Nº Bandejas
% Funcionamiento
Tiempo necesario para producir una placa en función del número de bandejas:
Producción de Placas
7,00
6,00
5,00
Minutos
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.150 1.175 1.200 1.300 1.400 1.500
Nº Bandejas
Producción de Placas
Horas necesarias
1.400,00
1.200,00
1.000,00
Minutos
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.150 1.175 1.200 1.300 1.400 1.500
Horas Nº Bandejas
Productividad Media
20,0
18,0
16,0
14,0
Unidades / Hora
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.150 1.175 1.200 1.300 1.400 1.500
Dónde:
Q: Lote de producción
n: Número de lotes de transferencia
Cm: tiempo de ciclo por unidad de producto máximo
Ci: tiempo de ciclo por unidad de producto en la operación
C1: tiempo de ciclo por unidad de producto en el primer proceso
CM = WIP CM = WIP
C1 = WIP C1 = WIP
Ci = WIP Ci = WIP
Una vez explicado la relación existente entre los diferentes componentes de la expresión se
detallará los números utilizados para el cálculo del WIP:
Q: será la cantidad de placas en el sistema. En función del número de bandejas
variará.
n: el número de lotes será igual al número de bandejas en el sistema
Cm: definido por el tiempo ciclo. Disminuye al aumentar el número de bandejas.
Ci: resulta de sumar de todos los tiempos ciclo de los procesos. Pero como es un
proceso con esperas por falta de medios de manutención, se repercute en este tiempo
los factores de utilización de cada puesto, resultando el tiempo total de operaciones y
de esperas de cada puesto.
C1: tiempo de ciclo por unidad de producto en el primer proceso, en este caso es el
puesto de dosificación – mezcladora
Producción unitaria Minutos / Pieza 450 500 600 700 800 900 1000
Dosificación
66 0,91 16,93% 18,84% 21,88% 24,89% 27,16% 28,68% 28,68%
Mezcladora
Secado Ambiente 28 2,14 75,66% 79,72% 86,38% 87,00% 87,42% 89,00% 89,00%
Estufa 28 2,14 75,66% 79,72% 86,38% 87,00% 87,42% 89,00% 89,00%
Zona de espera 28 2,14 75,66% 79,72% 86,38% 87,00% 87,42% 89,00% 89,00%
Horno 18 3,33 46,92% 52,20% 60,62% 68,96% 75,24% 79,46% 79,46%
Ci - 14,00 35,70 31,71 26,65 23,32 21,15 19,68 19,68
Tabla 0-1Cálculo de Ci
Y con estos valores de Ci resolvemos la expresión anterior obteniendo un WIP medio:
Q
1.350 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
n 450 500 600 700 800 900 1.000
LT 1.205 1.084 933 820 752 712 712
CM 6,48 5,74 4,82 4,13 3,71 3,46 3,46
WIP placas 1.192 1.301 1.517 1.720 1.922 2.129 2.129
WIP bandejas 397 434 506 573 641 710 710
WIP kilogramos 18.219 19.885 23.179 26.274 29.366 32.531 32.531
Incremento % - 9,14% 27,23% 44,22% 61,18% 78,56% 78,56%
Tabla 0-2 Cálculo del WIP
En todos los casos, el número máximo de bandejas en el sistema coincide con la cantidad
de bandejas existentes. Para cada caso la media de placas en proceso es para el Lead Time
completo para ese ensayo. Así pues, para una simulación con 500 bandejas, el número medio de
placas para 1084 horas es de 1301. Se ha introducido el número de kgs totales en el sistema
calculado como el número de placas por el peso medio de cada uno. El peso medio de las
placas es de 15,28 kgs. La media de placas en la planta tiene un cuenta tanto la etapa inicial de
inicio de la producción (desde que entra la primera pieza en la línea hasta que sale), la etapa de
régimen estacionario de producción y la etapa de finalización de la producción en el cual el
número de bandejas se irá reduciendo progresivamente. También aparece reflejado el
incremento % de stock en línea con respecto a la situación inicial.
Se puede observar que para una misma cantidad de placas a producir la reducción del
tiempo necesario para fabricarlas se redujo un 40,91 %, exactamente de 1205 horas a 712 horas.
Por lo tanto se demuestra que para esta producción de 9800 piezas los tiempos de esperas
provocados por falta de bandejas ascendían a un total de 493 horas, un tiempo improductivo que
no añade valor a la empresa, aumenta el precio unitario del producto, disminuyendo su
capacidad de competir y reduciendo la flexibilidad de la planta para adaptarse rápidamente
ante cambios de la demanda, además de utilizar otros recursos no destinados a este proceso
para mejorar los tiempos.
Todos estos ahorros de tiempo y aumento de productividad se basan en las hipótesis
inicialmente definidas en los apartados anteriores. Con otras hipótesis de partida los resultados
obtenidos podrían variar considerablemente, de ahí la importancia de una buena toma de datos
iniciales para evitar un crecimiento exponencial de acumulación de errores.
Realizado el análisis de dimensionamiento del número de bandejas necesarias en planta
para reducir los tiempos de paradas e improductividades de la línea, se observaron una serie de
medidas que se pueden aplicar y que ofrecen posibilidades de mejora de la productividad.
Dentro de esta apartado se refleja la tabla de evolución de los KPI planteados:
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 1.205,00 1.205,00
nº operarios 2,00 2,00 0,00%
Horas trabajadas totales 1.205,00 712,00 -40,91%
Unidades producidas 9.800,00 9.800,00 0,00%
Productividad ( ud/HH) 8,13 13,76 69,24%
LEAD TIME 146,26 146,26 0,00%
TAKT TIME 157,00 157,00 0,00%
WIP 18.219,00 32.531,00 78,56%
OEE 0,65 0,78 20,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 241,00 71,20 -70,46%
Tiempo Esperas 180,75 85,44 -52,73%
Inventario 11.809.000,00 6.977.600,00 -40,91%
Ocupación en planta 1.000,00 1.000,00 0,00%
Tabla 0-5 Tabla comparativa de evolución de KPI f.cerámica
Se anexionan a continuación las tablas de Simio tanto del modelo actual como aquel que
se pretende mejorar
UnitsUtilized - Average
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 0
Estrusion [Resource] Capacity 0,34021
Separator1 [Resource] Capacity 0
Separator2 [Resource] Capacity 0
Dosificacion [Resource] Capacity 0,51042
Estufa [Resource] Capacity 10,88
Horno [Resource] Capacity 0,46666
Manutencion [Resource] Capacity 0,11333
Mezcladora [Resource] Capacity 0,28583
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 10,88
ZonadeEspera [Resource] Capacity 10,87561
Vehicle1 [Population] Capacity 0,01885
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 0,01885
UnitsUtilized - Maximum
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 1
Estrusion [Resource] Capacity 1
Separator1 [Resource] Capacity 1
Separator2 [Resource] Capacity 1
Dosificacion [Resource] Capacity 3
Estufa [Resource] Capacity 32
Horno [Resource] Capacity 1
Manutencion [Resource] Capacity 1
Mezcladora [Resource] Capacity 3
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 33
ZonadeEspera [Resource] Capacity 32
Vehicle1 [Population] Capacity 1
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 1
UnitsUtilized - Minimum
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 0
Estrusion [Resource] Capacity 0
Separator1 [Resource] Capacity 0
Separator2 [Resource] Capacity 0
Dosificacion [Resource] Capacity 0
Estufa [Resource] Capacity 0
Horno [Resource] Capacity 0
Manutencion [Resource] Capacity 0
Mezcladora [Resource] Capacity 0
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 0
ZonadeEspera [Resource] Capacity 0
Vehicle1 [Population] Capacity 0
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 0
UnitsUtilized - Average
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 0
Extrusion [Resource] Capacity 0,34021
Separator1 [Resource] Capacity 0
Separator2 [Resource] Capacity 0
Dosificacion [Resource] Capacity 0,51042
Estufa [Resource] Capacity 10,88
Horno [Resource] Capacity 0,47147
Manutencion [Resource] Capacity 0,11333
Mezcladora [Resource] Capacity 0,28583
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 10,88
ZonadeEspera [Resource] Capacity 10,88
Vehicle1 [Population] Capacity 0,01885
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 0,01885
UnitsUtilized - Maximum
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 1
Extrusion [Resource] Capacity 1
Separator1 [Resource] Capacity 1
Separator2 [Resource] Capacity 1
Dosificacion [Resource] Capacity 3
Estufa [Resource] Capacity 32
Horno [Resource] Capacity 1
Manutencion [Resource] Capacity 1
Mezcladora [Resource] Capacity 3
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 33
ZonadeEspera [Resource] Capacity 32
Vehicle1 [Population] Capacity 1
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 1
UnitsUtilized - Minimum
Object Name Data Source Category Value
Combiner1 [Resource] Capacity 0
Extrusion [Resource] Capacity 0
Separator1 [Resource] Capacity 0
Separator2 [Resource] Capacity 0
Dosificacion [Resource] Capacity 0
Estufa [Resource] Capacity 0
Horno [Resource] Capacity 0
Manutencion [Resource] Capacity 0
Mezcladora [Resource] Capacity 0
SecadoAmbiente [Resource] Capacity 0
ZonadeEspera [Resource] Capacity 0
Vehicle1 [Population] Capacity 0
Vehicle1[1] [Resource] Capacity 0
PEDIDO
ORDEN DE TRABAJO CORTE
SELLADO
ENVÍO
4.3.1.2 Objetivos
Se establecieron los siguientes objetivos de acuerdo con la dirección de la empresa,
enfocados a:
Búsqueda de un Lay out más lógico que pudiera reducir los flujos de materiales y
eliminar costes innecesarios, sin restricciones de espacio debido al futuro cambio de
emplazamiento
Detectar las posibles oportunidades de mejora centradas en la redistribución y
utilización de recursos productivos tanto a nivel de recursos humanos como técnicos
Establecer un sistema de KPI LM que pudiera reflejar la idoneidad de las diferentes
oportunidades de mejora.
Para conocer la situación actual del proceso de doble acristalamiento se realizó una toma
de datos durante un período de 18 días laborables tanto a nivel de tiempos de trabajo y de
espera como del Nº de piezas realizadas.
Los tiempos de trabajo y de espera se han relativizado en función del número de piezas y
por programa de fabricación de forma que al final se ha obtenido un tiempo/pieza por programa
para cada subproceso y para cada zona en la que se produce una espera de producto o
subproducto.
A continuación se muestra un diagrama de Gantt realizado sacando una media de los
diagramas de Gantt de los 18 días en los que se han tomado datos.
En la siguiente tabla se muestran las medias de los tiempos y del Nº de piezas por
programa. De esta tabla se obtiene el tiempo medio por pieza y programa para las posteriores
simulaciones de SIMIO.
Una vez se realizó la toma de datos, y el diagrama de Gantt de un proceso medio, el cual
es orientativo, para la realización de la simulación se necesita saber, con los datos tomados, cual
es la mejor distribución estadística para cada proceso.
Se muestran a continuación los datos asimilados a cada distribución según los procesos y
esperas que se muestrearon:
Fabricación de perfiles.
Corte de planchas.
Orden Caballetes.
Lavado - Unión Perfil – Cristal.
Sellado.
Programas en espera.
Perfiles en espera.
Planchas en espera.
.
PRODUCTO: DOBLE ACRISTALAMIENTO PROCESO: PROCESO DE FABRICACIÓN DE DOBLE ACRISTALAMMIENTO RESPONSABLE: Daniel Prieto Renda
ESPECIFICACIÓN: OPERACIÓN: FECHA: 01/07/2011
FICHA DE EDICIÓN: ACTUAR SOBRE NPR>QUE:100 REVISADO: Daniel Prieto Renda
11-Nº de 16-Nueva 17-Nueva
1-Nombre del 2-Operación 5-Gravedad 6-Características 8-Probabilidad de 10-Probabilidad 13-Definir 14-Acciones 15-Nueva gravedad
3-Modo de fallo 4-Efectos del fallo 7-Causa del fallo 9-Controles actuales prioridad de 12-Acción correctora probabilidad de probabilidad de no 18-Nuevo NPR
producto o función del fallo críticas ocurrencia de no detección responsables implantadas del fallo
riesgo ocurrencia detección
Error en medidas en un pedido Cristal no apto 10 Dimensiones Mala recepción del pedido 4 Verificación de pedidos 6 240 0
Envía 0 0
GENERACIÓN
ordenes a
DE 0 0
mesa de
PROGRAMA 0 0
corte
0 0
Fallo en corte perfiles Perfil no apto 8 Dimensiones Error de corte 4 Ninguno 2 64 Gerente Instalación de 8 1 2 16
Fabricación Mal llenado sílice Humedades futuras 8 Aislamiento Error de llenado por op. 5 visualización operario 2 80 Doblado mediante una Encargado plegadora 0
PERFILES
de perfiles Error colocación numeración Desorden perfiles 6 Error operario 5 Ninguno 3 90 plegadora Automática Operario Automática 0
0 Perfiles 0
Fallo carga manual plancha Rotura Plancha 3 Mal posicionamiento 2 Ninguno 3 18 Pintado Límite de pos. Encargado Pintado 3 1 1 3
Perdida materia
0
Fallo Dimensiones de corte Perdia Tiempo 4 0
Establecer una
Corte de gama de
CORTE Director
cristales operaciones y
C/MA/SSL 8 2 5 80
frecuencias
Encargado
Establecer norma para para limpieza
No limpieza mesa Rallado Cristal 10 Aspecto No limpieza de mesa 4 Ninguno 5 200 limpieza de mesa de mesa
0 0
Manipulación cristales Rallado 10 Aspecto Manipulación cristales 5 Revisión en zona unión 6 300 0
Levantado
mínimo del
Encargado
PREPARACIÓN Transporte y Levantar caballete caballete. 8 2 1 16
Operarios
LAVADO ordenado Rotura Cristales lo mínimo. Transporte 2
Transporte Caballete Daños físicos op. 8 Plazo, MP Falta de seguridad 4 Ninguno 1 32 Transporte 2 Operarios operarios.
Fallo Ordenado Cristales Pérdida de tiempo 3 Fallo Operario 4 Hoja de Orden Cristales 2 24 0
0 0
No detección de Defectos Defecto a Cliente 10 Aspecto Mala inspección cristal 6 Inspección 4 240 0
COLOCACIÓN Montaje de Fallo en sellado
0
DOBLE cristales y Mala colocación perfil posterior 4 Tiempo Fallo colocación operario 2 Posicionador 2 16
CRISTAL perfil 0 0
0 0
En este caso se desgranó de manera muy detallada el diagrama de flujo del proceso de
doble acristalamiento para poder desarrollar correctamente el modelo conceptual de simulación.
Recepción de
pedidos de clientes Programa de Corte Fabricación de Programa corte Programa Perfiles en
en espera Perfiles Línea de lavado,
en espera espera
unión y sellado
Pedidos a oficina
de fabricación
Corte de Perfiles Ordenado
Activamos de
Espera
Programa de programa Lavado
Corte
no ¿Pedidos Ensamblaje
Perfiles
Colocación de
si
caballete en Unión Perfil .
Preperació si Cristal y Prensado
Entrega ¿Plancha LLenado de sales
n de
document
programa no
ación
Sellado Aut. Sellado Manual
Doble Cristal Doble Cristal
Colocación de
Cargador
Carga Manual Programas por
Envío de Automático
programa a
Almacenamiento
producto
Corte
Despiece y colocación
en caballete Carga en camión
y reparto
si
no
¿Fin de
Programa? RUTA 1 RUTA 3
RUTA 2
Una vez que se conocen todos los datos tanto de producción, como dimensionales y de
tiempos de trabajo y de espera así como las distribuciones estadísticas que siguen se realizó
posteriormente la simulación en Simio.
Se alimentó simio con los modelos estadísticos obtenidos a través del análisis de los datos
reales:
4.3.3.1 Verificación
Una vez definido el modelo conceptual con todas los procesos analizados y conectando
todas las entidades de simio de manera lógica se ejecutó el programa SIMIO con los datos reales
obtenidos para comprobar su integridad funcional sobre lo planteado
Se generaron los informes de los resultados obtenidos, para verificar que el sistema
funcionaba de manera positiva y con coherencia.
4.3.3.2 Verificación
Simulado el modelo de proceso los resultados obtenidos se corresponden con la realidad
como se puede ver en la siguiente tabla:
Tiempo Total 8h 8h
Porcentajes de Trabajo
Porcentajes de espera
En la siguiente tabla se presentan los datos comparativos de los tiempos por operaciones.
28,50% 26,50%
Se demostró que los datos reales tomados una vez modelizados con sus distribuciones
estadísticas, al simularlos en Simio , se obtuvieron unos datos muy similares , con lo cual el modelo
puede ser VALIDADO.
Corte de planchas:
Con la acción de realizar una marca de posicionamiento para la carga de cristales se han
reducido el número de roturas de planchas debidas a un mal posicionamiento de la misma en un
100%, además la carga de la plancha se realiza más rápido al conocer el punto límite del cristal.
En tiempo medio se ha ganado un 3% de tiempo con una medida que tiene
prácticamente un coste 0.
El porcentaje de tiempo de corte de planchas pasa ahora de un 42,5% a un 41,2%, es decir
se han ganado 6minutos diarios.
Unión Perfil – Cristal y Ordenado de Caballete.
Con la acción tomada a partir del AMFE de retirar los cristales de la línea y realizar su
limpieza fuera y por un operario distinto al de la línea se ha ganado un 4% de tiempo por jornada
de trabajo, por lo que para realizar la unión entre el perfil y los cristales de la media de 133 piezas
en vez de un 50% de la jornada se ocupará un 48% de la jornada laboral.
Otro aspecto a tener en cuenta es el ya explicado del aprovechamiento del tiempo
ganado por el operario de fabricación de perfiles en el ordenado de caballetes.
Con esta opción se ha conseguido reducir el tiempo de espera de las planchas en 1,14h
ganando este mismo tiempo la línea de unión – sellado.
Proceso Nuevo
Actual Proceso
Área ocupada en planta por el proceso 878m2 600m2
En estos planos se puede ver el layout de la nave actual y como quedaría el layout de este
proceso en la nave nueva.
Imagen 0-6 Comparativa Modelo de planta vidrio con mejoras en lay out
Una vez realizados todos estos cambios, el resultado final de la simulación es la siguiente:
Proceso Nuevo Nuevo
Parámetro
Actual Proceso Proceso
8h 7h 8h
Producción Actual 136 136 136
Porcentajes de Trabajo
120,00%
100,00%
80,00%
Actual 8h
20,00%
0,00%
Perfiles planchas ordenado Lavado Sellado
A esto hay que añadir una reducción de costes en materia prima debido a la eliminación
de 3 de las cuatro uniones plásticas de los perfiles de:
Energía:
Reducción de un 3% de energía sobre el total debido a la hora diaria que algunas máquinas
estaban encendidas sin producir, así como luminarias etc.
La energía total consumida en la fábrica resulta un 20% de lo facturado de forma que:
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 8,00 8,00
nº operarios 5,00 5,00 0,00%
Horas trabajadas totales 40,00 40,00 0,00%
Unidades producidas 210,00 240,00 14,29%
Productividad ( ud/HH) 5,25 6,00 14,29%
LEAD TIME 0,19 0,14 -29,13%
TAKT TIME 0,19 0,17 -12,50%
WIP 8.400,00 9.600,00 14,29%
OEE 0,60 0,81 35,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 8,80 4,00 -54,55%
Tiempo Esperas 7,20 3,60 -50,00%
Inventario 0,04 0,03 -12,50%
Ocupación en planta 878,00 600,00 -31,66%
Tabla 0-18 Tabla de evolución de KPI Vidrio
Se anexionan a continuación las tablas de Simio del modelo actual y del óptimo realizado.
5 RESULTADOS OBTENIDOS
Tras los estudios realizados con la metodología diseñada, y para poder entender las
variaciones que se producen, se validó la evolución de los siguientes KPI con sus significados:
KPI de Eficiencia Productiva:
Nº operarios
Se estudió el aumento, disminución y cambio de ubicación de los operarios, lo que
influye en los parámetros siguientes.
Horas trabajadas totales.
En función de los tiempos de experimentación y del número de operarios se definen
una serie de horas totales de trabajo.
Unidades producidas.
Este parámetro mide la capacidad de poder fabricar más unidades.
Productividad ( ud/HH)
Para eliminar los parámetros monetarios se define como las unidades producidas por
hora hombre, cuanto más positiva mejor.
LEAD TIME
Es el tiempo en el que se entrega una unidad de fabricación desde que se produzca el
pedido. Cuanto más se reduzca mejor será el comportamiento del sistema.
TAKT TIME
Se define como el tiempo disponible para abastecer la demanda, en condiciones de
máxima eficiencia el Lead Time se acerca al Takt Time.
WIP
Work in progress, es el trabajo que esta en fabricación, cuanto mayor sea mayor será la
ocupación del sistema y mas valor añadido se generará.
OEE
Es el nivel de eficiencia global del proceso productivo, cuanto más se aumente mejor
serán los resultados globales del sistema.
KPI de Despilfarros
Tiempo Transporte
Son los tiempos improductivos de movimientos que no aportan valor.
Tiempo Esperas
El tiempo de espera entre procesos que no aporta valor.
Inventario
Entendido como periodo de rotación del Stock.
Ocupación en planta
Superficie ocupada por las máquinas y operarios de proceso.
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 24,00 24,00
nº operarios 7,00 6,00 -14,29%
Horas trabajadas totales 168,00 144,00 -14,29%
Unidades producidas 9,00 11,00 22,22%
Productividad ( ud/HH) 0,05 0,08 42,59%
LEAD TIME 12,13 10,21 -15,84%
TAKT TIME 18,67 13,09 -29,87%
WIP 1.512,00 1.584,00 4,76%
OEE 0,65 0,78 20,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 33,60 17,28 -48,57%
Tiempo Esperas 25,20 14,40 -42,86%
Inventario 2,67 2,18 -18,18%
Ocupación en planta 450,00 360,00 -20,00%
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 1.205,00 1.205,00
nº operarios 2,00 2,00 0,00%
Horas trabajadas totales 1.205,00 712,00 -40,91%
Unidades producidas 9.800,00 9.800,00 0,00%
Productividad ( ud/HH) 8,13 13,76 69,24%
LEAD TIME 146,26 146,26 0,00%
TAKT TIME 157,00 157,00 0,00%
WIP 18.219,00 32.531,00 78,56%
OEE 0,65 0,78 20,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 241,00 71,20 -70,46%
Tiempo Esperas 180,75 85,44 -52,73%
Inventario 11.809.000,00 6.977.600,00 -40,91%
Ocupación en planta 1.000,00 1.000,00 0,00%
Antes Después %
Eficiencia
Horas en estudio 8,00 8,00
nº operarios 5,00 5,00 0,00%
Horas trabajadas totales 40,00 40,00 0,00%
Unidades producidas 210,00 240,00 14,29%
Productividad ( ud/HH) 5,25 6,00 14,29%
LEAD TIME 0,19 0,14 -29,13%
TAKT TIME 0,19 0,17 -12,50%
WIP 8.400,00 9.600,00 14,29%
OEE 0,60 0,81 35,00%
Despilfarros
Tiempo Transporte 8,80 4,00 -54,55%
Tiempo Esperas 7,20 3,60 -50,00%
Inventario 0,04 0,03 -12,50%
Ocupación en planta 878,00 600,00 -31,66%
Como se puede observar en las tablas los resultados esperados están dentro de las
evoluciones positivas para cada uno de los caso.
Esto viene a demostrar que la metodología propuesta de integración de herramientas de
simulación DES con LM, es correcta y funciona dando resultados óptimos.
Cabe destacar que sería posible obtener resultados negativos, con lo cual las propuestas
de mejora no se considerarían y las decisiones a tomar serían o bien no realizarlas o bien probar
nuevas alternativas, hasta conseguir los objetivos deseados.
En las siguientes páginas se muestran los valores de estas tablas en formato grafico más
visual y que facilitarán su comprensión.
42,59%
22,22% 20,00%
4,76%
-29,87%
-18,18%
-20,00%
-42,86%
-48,57%
78,56%
69,24%
20,00%
-40,91%
-40,91%
-52,73%
-70,46%
35,00%
0,00% 0,00%
-12,50%
-29,13%
-12,50%
-31,66%
-50,00%
-54,55%
6 CONCLUSIONES.
6.1 Conclusiones generales
Se ha demostrado a lo lego de la tesis que es posible establecer una metodología común
de integración de herramientas informáticas de simulación DES y LM, a pesar de que desde el
punto de vista productivo todos los sistemas de manufactura inicialmente parezcan diferentes.
La revisión del estado del arte inicial con las bases teóricas existentes ha permitido analizar
y definir diferentes softwares de simulación DES. Y definir cuál es el más versátil para el desarrollo
de la investigación que en este caso ha sido el SIMIO.
Los resultados obtenidos en la mejora conseguida en la productividad de diferentes
sectores integrando la simulación basada en DES y LM justifican la metodología desarrollada. Con
la ayuda del software de simulación se pudo modelar con exactitud los procesos productivos de
diversas empresas y se pudieron ver después en los informes que se obtienen del propio programa
de simulación la ocupación de los recursos, número de piezas producidas, tiempos de transportes,
esperas, stocks... Datos que ayudaron en la toma de decisiones en la optimización del proceso y
demostraron que la simulación y una herramienta potente, útil, económica y rápida.
Además la filosofía lean ayudó en la mejora del proceso eliminando todo lo que no añadía
valor, nivelando el flujo productivo evitando así altos niveles de stocks consiguiendo un aumento
de la productividad.
Los indicadores que se manejaron han ayudado a entregar el producto requerido por el
cliente al mínimo costo posible y con la mayor velocidad de respuesta posible dotando el sistema
de la flexibilidad necesaria para adaptarlo la demanda de los consumidores y la sus fluctuaciones.
Esto demandó además flexibilidad en la organización que exigió un cambio de mentalidad de los
directivos y no solo de los trabajadores.
Se ha demostrado la integración y utilidad de ambos técnicas y se ha desarrollado una
metodología S4L (Sim for Lean) Ad Hoc que permite el estudio de diferentes sistemas con variables
de entrada muy dispares de una manera común.
Esta herramienta ofrece una ayuda inequívoca a la toma de decisiones por parte de la
dirección con unos datos lógicos que nos muestran la evolución de los sistemas sin tener que
modificarlos físicamente con los consecuentes ahorros de costes.
Al comienzo de esta tesis se planteaban una serie de objetivos que han sido cumplidos de
la siguiente manera:
Se ha demostrado la validez de la integración de LM y DES como complementarias y como
herramienta de análisis de la parametrización del proceso productivo de plantas de fabricación
con diferentes características y se ha conseguido generar una metodología de trabajo para el uso
de DES y LM de manera combinada con las siguientes tareas realizadas:
Se han estudiado los patrones de comportamiento de los sistemas de manufactura por
líneas productivas.
Se ha contrastado el software existente de simulación DES
Se han establecido los patrones o escenarios a través de modelos DES
Se han modelado de los escenarios con las modificaciones impuestas por parámetros
LM.
Queda evidenciado de esta manera que los objetivos iniciales de esta investigación han
sido cubiertos.
7 PUBLICACIONES REALIZADAS
7.1 Society Simulation Workshop 2012 (SW12)
University of Vigo
School of Industrial Engineering
Spain
[email protected]
7.1.1 Abstract
This paper presents the use of simulation to assist the decision making process in order to implement
lean manufacturing principles at a die carton box factory. The paper describes an application of
the discrete event simulation to improve and optimize the performance of the die carton box
assembly line. The simulation models are developed for the existing assembly system, as well as for
a new system that employs these principles. Simulation experiments measure each system’s
resource requirements and performance, quantifying benefits to be derived from applying the
principles of lean manufacturing. In this study, Simio is used to model and simulate different
experimental scenarios in order to quantify the impacts of selected input parameters on objective
functions such as lead time. Results show that changes in the layout can reduce workers
movements and increase productivity.
Keywords: Lean Manufacturing, Industrial Simulation, Die Carton Box Assembly Line
of how the new system would work (Ferreira et al. 2011a; Ferreira et al. 2011b). Computer simulation
is particularly useful in analyzing systems which incorporate randomness in their parameters or when
there are no exact analytical solutions (Lucko et al. 2008). Basically, simulation constitutes on a
technique which allows transferring reality into the computer, through the creation of a model that
accurately mirrors the behaviour of a process (in existence or in its project phase) (Ferreira et al.
2010; Ferreira et al. 2011c). By using this technique it is possible to proof the real performance of
several models, by varying a parameter, without wasting money. Therefore, it is possible to
maximize the productivity in the reality.
Lean manufacturing is a philosophy for structuring, operating, controlling, managing and
continuously improving industrial production systems. Key points of this philosophy include process
stability, standardized work, balanced production, just in time, visual control, continuous flow
production, time inventory management, quality at the source, etc. For additional information,
readers are referred to Shingo (1989), Womack et al. (1990), Monden (1993) and (Julien and
Tjahjono, 2009).
A review of the literature reveals that there are not many works which had been made
explicitly for the purpose of applying simulation techniques for studies that
specifically demonstrate the application of the principles of lean thinking and execution in
production systems. This could be due to the lack of a comprehensive mechanism to identify the
most significant lean drivers for the purpose of system process optimization. The works which show a
narrow relationship between production simulation environment and lean manufacturing
philosophy can be grouped into two general categories:
The use of simulation to establish specific parameters of a lean manufacturing system. For
example, Lummus (1995) used simulation to study three production-sequencing strategies
(mixed-model, minimum setup, and demand pull).
The use of simulation to design, test and improve lean systems. For example,
(Carlson and Yao, 1992) used simulation to pre-test various flow layouts for a low-volume,
mixed-model JIT assembly system.
In our study, we have applied Simio, a quite innovative simulation tool, to model and simulate
two different scenarios in order to understand and quantify the impact of selected input key lean
variables, over objective production parameters, as the lead time. Simio was developed in 2007
and represents a new approach in simulation object orientation. Modeling is based on describing
system’s objects and system behavior is evolved by interaction of these objects. Among others
characteristics, can be highlighted that Simio supports (Pegden, 2007) (www.simio.com, accessed
1 January 2011):
Creation of 3D animation by one step, importing and 3D objects from Google 3D Warehouse.
Import data from Excel worksheets.
Own logic function (e.g. priority rules) in many languages (C++, Visual Basic, etc.).
Creation of own intelligent objects and libraries.
7.1.3 Methodology
In the first phase, useful information for the study was collected in order to adequately
represent the current process, and then, a detailed analysis of the production processes to make
various types of dies for carton boxes was made.
The data used to feed the simulation program are obtained from an existing ERP where
important variables of each production module are updated manually. After the preliminary
analysis, a simulation model that represents the behaviour of all the factory process was
constructed. The model was fed with the data from the ERP system. In the second step, the model
was validated by comparing actual results with those obtained in the simulation model.
The application of lean manufacturing principles leads to study some parameters allowing
improvements to be carried out. This will help the company takes the most effective decisions in
order to achieve the objectives of the company. Some lean manufacturing improvement
proposals were:
Changes in the plant layout could result in reduction of lead times, by simplifying the product
flow.
An increase in the number of workers could solve blocking situations.
Dep. Diseño en la Ingeniería- Area Ingeniería de Procesos de Fabricación 228
Tesis Integración de modelos de fabricación mediante simulación con herramientas informáticas y lean manufacturing
CAPITULO 7 – PUBLICACIONES REALIZADAS
Possible decrease in the number of workers to avoid a situation where production is rate is
higher than the demand rate.
Redistribution of workers in the factory could balance production according to customer
orders.
The first stage in modelling is a production flow analysis which permits the representation into
Simio through the facility elements (see Figure 2).
Then, they are sent to the assembly area to be divided, e.g. in a node, in two lines, for the rotary
and flat dies.
The processing times of stations were taken from the ERP data of the recent years (see Figure 3).
These times, by nature are assumed to tend to follow a normal distribution in this type of
manufacturing processes, and so a statistic software have been used to contrast the normal
distribution considered intrinsically in the ERP, although sometimes with very high standard
deviation. This study showed that normal distribution appears to be a good fitting with these data.
In the modelling process there must pay attention to different processing times for each type of
product. Apart from these different processing times, orders must go through predefined paths that
were set in the model. Each order is a completely different entity and is launched to the system
through a schedule from the ERP.
The aim of using simulation as a decision making support tool is that of evaluating the
performance of a system during a specific period of time. Most simulation models start off with an
empty system and with free resources (Majan and Ingalls, 2004). In fact, the observation gathered
during the initial period of simulation will affect the accuracy of the model’s performance
measurements, leading to the formulation of erroneous conclusions regarding its performance
(Ferreira et al. 2011b). In accordance with this, for this work, was considered a warm up period of 1
hour. During this period the data collected were not considered for statistical purposes.
Given that the company manufactures rotary dies in about 80% of production depending on
the customer, although customer orders always involve some randomness, has been selected for
validation one horizon time of one day from the database, that accomplishes that the production
orders of that day represents the percentage in the product mix of the factory as mentioned
before. The scheduling times of each order tested for validation come from data of Figure 3. The
model, finally, was validated by comparing the simulation results of twelve orders programmed in
this 24 hours period (see Table 1) confronted with real data taken also from the ERP, where are
saved all times of each order in that period.
7.1.5 Results
In order to apply methodology exposed previously were running simulation experiences for testing
some of proposals of the lean manufacturing concepts. One of them is related with changing the
plant layout and it consists in compare with the same resources, the actual layout with a new
layout proposal. The lean concept application is as simple as placing the storage of rotary dies in
raw wood closer to the laser cutting area, due to the problem is that this operation is repeated
every day, and is not optimized because implies many unnecessary material movements that not
contribute any value and slows down the material flow.
The simulation experiences are fed with the same data of schedule used for the validation
(see Figure 3). After running the simulation, the results, as can be seen in Figures 4 and 5, show that
it is managed to increase production from 9 to 11 in the dies cut per day, which it implies therefore
an improvement of more than 20% in throughput. The simulation related with lean manufacturing
proposals of the application of reallocation, increase or reduction of workers are, as far as the tests
by now are showing, not conclusive in their results.
7.1.6 Conclusions
Simulation can be used to support decision making and to evaluate the impacts of various
opportunities for improvement. Ideally we can use the simulation model to evaluate the
alternatives. Discrete event simulation has been proven robust as a tool that can help quantify the
benefits of lean manufacturing. The use of simulation described in this paper can provide credible
estimates of the savings to shop-floor resources and the improvements in the time-based
performance statistics achievable with lean manufacturing. In the case study presented in this
paper, the simulation model has demonstrated the impacts of lean principles in terms of reduction
in transportation time and floor space, which results in significant savings to the company’s running
costs.
The future work in this project would include the use of real time data and the development of
more realistic 3D animations in the model. Another line of investigation is to achieve a more
realistic simulation model and more helpful decision making by analysing the input data using fuzzy
logic, and the application of new lean manufacturing concepts as rearrangements in workstations
based on 6S techniques for generating different processing times in any workstation where these
approaches could be applied.
7.1.7 References
Luis Pinto Ferreira, E Ares Gómez, G Peláez Lourido, A Resano Lázaro, C J Luis Pérez and
Benny Tjahjono (2011a). Evaluation of the working limits changes in an automobile assembly line
using simulation, Proceedings of 4th Manufacturing Engineering Society International
Conference, Cadiz, Spain, pp 21-23.
Luis Pinto Ferreira, E Ares Gómez, GC Peláez Lourido, José Diéguez Quintas and Benny Tjahjono
(2011b). Analysis and Optimisation of a Network of Closed-loop Automobile Assembly Line using
Simulation, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, published online:
12 July 2011, Springer.
Gunnar Lucko, Perakath C Benjamin and Michael G Madden (2008). Harnessing the Power of
Simulation in the Project Management / Decision Support Aspects of the Construction Industry,
Proceedings of 2008 Winter Simulation Conference, pp 2479-2487.
Luis Pinto Ferreira, E Ares Gómez, G C Peláez Lourido and Marina Salgado (2010). Analysis of the
Influence of Conveyor Speed on the Behavior of an Automobile Assembly Line, DAAAM
International Scientific Book 2010, chapter 41, pp 463-470, B. Katalinic (Ed.), published by
DAAAM International, ISBN 978-3-901509-74-2.
Luis Pinto Ferreira, Enrique Ares Gómez, Gustavo Peláez Lourido and Benny Tjahjono (2011c).
Optimization of a Multiphase Multiproduct Production Line based on Virtual Cells, Lecture Notes
in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering
2011, The 2011 International Conference of Manufacturing Engineering and Engineering
Management, Imperial College London, London, U.K., pp 616-621.
Shingo S (1989). A Study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering Viewpoint,
OR: Productivity Press: Portland.
Womack JP Jones DT and Roos D (1990). The Machine That Changed the World. Harper Perennial:
New York.
Monden, Y. (1993). Toyota Production System, an Integrated Approach to Just-in-Time. 2nd edition
Engineering and Management Press: Norcross, GA, US.
Julien D & Tjahjono B (2009). Lean Thinking Implementation at a Safari Park, Business Process
Management Journal. Vol.15, Issue: 3, page 321 - 335.
Lummus R (1995). A simulation analysis of sequencing alternatives for JIT lines using kanbans. Journal
of Operations Management, Volume 13, Number 3, pp 183-191.
Carlson J G and Yao A C (1992). Mixed-model assembly simulation. International Journal of
Production Economics, Volume 26, pp 161-167.
Pegden D (2007). Simio: A new simulation system based on intelligent objects. Proceedings of the
2007 Winter Simulation Conference, pp 2293-2300.
Prasad S Mahajan and Ricki G Ingalls (2004). Evaluation of Methods Used to Detect Warm-Up
Period in Steady State Simulation. Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference.
7.2.1 Abstract
At present any study that takes into account the sustainability in the manufacturing systems
must inevitably pay attention to the indicators that a general considered for social, environmental
and productive aspects. So that each of these indicators are made up of the components that
directly effect on the sustainability of the production line. Hence, first objective of this paper is the
identification of effective indicators and their components in a manufacturing system.
In continue using of obtained components around three aspects: production, environment y
social, and formulate an Economic Index Function (EIF) for evaluation of the sustainable of
production lines.
In this paper has applied this methodology in a case study in a Ceramic Material Factory
(CMF) in Spain.
By simulation of the production line this company with different strategies into simulation tools
(SIMIO), we have obtained the data of manufacturing system of this company in order to apply in
this formula. The main objective of the obtained results of the EIF is evaluation in the sustainable
CMF performance with various strategies of production in several aspects: environment, social and
production.
Notice that this study is based on the concepts of sustainable production and corporate
social responsibility. It is hoped that the obtained results from this study could help to managers in
the company's decision-making process at different levels of hierarchy.
7.2.2 Introduction
In the current moment the production of lean products and sustainable development is
requisite for survival of any manufacturing company, and it is raised as the main pillar of countries
(macro level) and manufacturing companies (micro level). Hence in this study, given the breadth
of content in the sustainable development at the macro level, we will be used of the information
related to the aspects economic, environment and social in the level of manufacturing systems.
The effective indicators and components in the aspects of economic, environment and
social is important that it is cause the stimulating economic sectors and increase of the social
welfare and the protection of environmental. [2]Recently, the concept of sustainability in the
relationship between the three important principles is defined: “Economic growth, social justice
and respect for the environment". [7]
The sustainable production is a philosophy and attitude which it is sought of the remove and
destroy any additional process from step of the preparation of raw material and the production
and ultimately the sales, so that does not create the added value and the environmental
pollutions. [5]
Moreover, a manufacturing company at the micro level must progress with a triple objective
in mind which it includes the results related to the aspects of economic, environment and social. So
achievement to sustainable in the companies has need to an integrated approach with multi-
dimensional indicators which cause the intercommunion between the aspects economic,
environment and social. [10]
Therefore, in this paper tried it that after identifying the indicators and components of CMF
and simulating the manufacturing process of company with simulation tool SIMIO and analysing
the obtained data of it, using of the formula of index function, can displays the sustainable of this
company in the different strategies of production.
In continue, for acquaintance full with all of the sustainability aspects, this paper will mention
an overview of the main indicators in the triple dimensions in the table 1, also, in this paper will
mention to the main indicators in the production aspect in order to formulate of the Index Function
for evaluation the company sustainability.
The purpose of preparing the mentioned indicators is to assess the profitability of the
production process in different scenarios using simulation. For to develop indicators should be taken
the following steps:
- To analysis and evaluation of the existing and past indicators.
- To suggest the new indicators from the available information and relevance to the
discussed production line.
- To analysis of the results obtained in two steps mentioned and to choose the most effective
parameters on the production line and to assess the profitability of each of these parameters in the
production line. [17 and 18]
In this paper, the simulation process of the multistage-multiproduct manufacturing lines shown
in figure 2 so that it is formed to the linear production process with six machines that produced six
the different products.
7.2.5 Methodology
The used model in sustainable manufacturing system multistage/multiproduct lines, that
including intermediate storage areas or manipulation and transport systems, can be described as a
set of interrelated operations that can see in Figure 3:
The aim of the indicators identification is for formulated an economic index function for a
period so that it be developed in future regarding the different aspects such as the environment,
social and production.
The sizable point is according to the measurement unit of the identified criteria’s., also should
be considered the relevance and impact of these parameters on each other, that the overlap and
ambiguity don’t create in the during of analysis. This model allows the comparison of the results with
respect to the effects of each of the different aspects.
The general steps to create a model SMS and the relationship between them are:
1- Create an expert system architecture for decision support based on a dynamic simulation model
is composed of four parts:
Definition of the efficiency indicators of material and energy and community.
Identify the input and output of the parameters or the model.
Using the concepts of product life cycle to determine the stability of the productivity process.
Survey of the Functional - Economic model of SMS.
2- The proposed changes are made up of two basic parts to the evaluation process and to
develop and implement of the different strategies of manufacturing based on the quality laws:
Dep. Diseño en la Ingeniería- Area Ingeniería de Procesos de Fabricación 236
Tesis Integración de modelos de fabricación mediante simulación con herramientas informáticas y lean manufacturing
CAPITULO 7 – PUBLICACIONES REALIZADAS
One will thus obtain a more complete indicator to assist in the decision-making process,
based on the most suitable criteria’s or alternatives for each moment of production. A brief
introduction of the aspects considered in each of the intervening criteria follows; its purpose is to
introduce more clearly the economic index function for sustainable production from the beginning.
Then know of the effectiveness amount of such functional is important for directors and can
help and assist to the company’s senior managers in take the correct decision and resolve existing
problems.
7.2.7 Conclusions
From a sustainable perspective, the EIF can be used to define different economic and
production strategies based on the factors exercising the greatest influence within the company. Is
pretended that EIF can provide support in the elaboration of command frameworks for decision-
making or for the simulation of different scenarios, depending on the diverse criteria being
considered. Therefore with Analyzed the results of this project can be concluded the following
consequences:
Due to the current situation the needs of organizations to obtain information quickly to help
decision has greater importance.
The EIF results can be obtained in a simple way, which in turn can be deployed in a simulation
model that helps to make a productive way or another, even before starting the
production or service.
Once the sensitivity is observed in this function, the changes in the criteria of company be
considers key or strategic or which may be critical in the future.
The next step for increased capability EIF sustainable, goes through a full simulation system
that allows information on the basis of the criteria necessary without having to come to begin
production or service. The perception of this subject could increase the knowledge of managers
and employees of the sustainable Production influences, and also to Leaders brings Help and
support, at better resolve of their company’s problems and the codification of strategic programs
in order to produce of pure products.
7.2.8 References
[1] Ibrahim H. Garbieab*. (2014). an analytical technique to model and assess sustainable
development index in manufacturing enterprises.52 (16), 4876-4915.
[2] Marco Garettia* & Marco Taischa. (2012). Sustainable manufacturing: Trends and research
challenges.23 (2-3), 83-104.
[3] Yoram Koren. (2010). The global manufacturing revolution: product-process-business integration
and reconfigurable systems. John Wiley & Sons, Inc., N.Jersey, USA.
[4] Richardson, K.; Steffen, W.; Schellnhuber, H.J.; Alcamo, J.; Barker, T.; Kammen, D.M.; Leemans, R;
Liverman, D.; Munasinghe, M.; Osman-Elasha, B.; Stern, N.; Waever, O. Synthesis Report, Climate
Change: Global Risks, Challenges & Decisions. In Proceedings of the Climate Change Congress,
University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 10–12 March 2009.
[5] Zhuming Bi. (2011). Revisiting system paradigms from the viewpoint of manufacturing
sustainability. WSF (Sustainability), 3(9), 1323-1340.
[6] Federico Caniato, Maria Caridi, Luca Crippa, Antonella Moretto n. (2012). Environmental
sustainability in fashion supply chains: An exploratory case based research. International Journal of
Production Economics, 135(2), 659-670.
[7] Jawahir, I. S., and F. Badurdeen. 2009. “Assessment of Product and Process Sustainability towards
Developing Metrics for Sustainable Manufacturing.” In Proceedings of the National Institute of
Standards and Technology (NIST) Workshop on Sustainable Manufacturing. Washington, DC, USA.
[8] Silvia Leahu-Aluas. (2010). Sustainable manufacturing – an overview for manufacturing
engineers. Sustainable Manufacturing Consulting,
[9] Giménez C., Sierra V., Rodon J., Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line,
ESADE Business School–University Ramon lull, Spain, 2012.
[10] Marc A.Rosen, Hossam A. Kishawy; “Sustainable Manufacturing and Design: Concepts,
Practices and Needs”, Journal Sustainability, Vol.4, Canadá, 2012.
[11] Kramer, B.M. Support for Sustainable Manufacturing at the NSF; MIT: Cambridge, MA, USA,
2010; Available online: web.mit.edu/lmp/news/summit2010/kramer.pdf
[12] Jovane, F.; Koren, Y.; Boër, C.R. Present and future of flexible automation: Towards new
paradigms. CIRP Ann. Manuf. Technol. 2003, 52, 543-560.
[13] Suh, N.P. Axiomatic Design: Advances and Applications; Oxford University Press: New York, NY,
USA, 2001.
[14] Bi, Z.M.; Lang, S.Y.T.; Shen, W.; Wang, L. Reconfigurable manufacturing: The state of the art. Int.
J. Prod. Res. 2007, 46, 967-992.
[15] World Commission on Environment and Development (WCED). Our Common Future; Oxford
University Press: Oxford, UK, New York, NY, USA, 1987.
[16] Hawken, P. Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why
No One Saw It Coming; Viking: New York, NY, USA, 2007.
[17] Ares Gómez J.E., “Estructura Jerárquica De Metodologías para la Implantación y Gestión de
Sistemas de Fabricación Flexible”, PhD Tesis 1986, Univ Santiago de Compostela.
[18] Pinto Ferreira L., Ares Gómez E., Peláez Lourido G, Tjahjono B., “Optimization of a Multiphase
Multiproduct Production Line based on Virtual Cells”,Proceedings of the World Congress on
Engineering 2011 Vol1, London, UK.
[19] Anvari, A., Zulkifli, N., Yusuff, R. M., Ismail, Y., & Hojjati, S. H. (2011). A proposed dynamic model
for a lean roadmap. African Journal of Business Management, 5, 6727–6737.
[20]Shah, R., Chandrasekaran, A., & Linderman, K. (2008). In pursuit of implementation patterns: The
context of Lean and Six Sigma. International Journal of Production Research, 46, 6679–6699.
[21] Leahu-Aluas,S., Sustainable Manufacturing – An Overview for Manufacturing
Engineers, Sustainable Manufacturing Consulting 2010.
[22] UN Documents, “Report of the World Commission on Environment and Development”,
Our Common Future.
8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Abduaziz Oumer, Kie Cheng Jack, Mat Tahar Razman and Varma Ramgopal (2015). A hybrid
simulation model for green logistics assessment in automotive industry. 25 th DAAAM International
Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014
2. Abdulmalek F.A and Rajgopal Jayant (2006). Analyzing the benefits of lean manufacturing and
value stream mapping via simulation: A proves sector case study. International journal of
production economics. Pp 223 -236
3. Ali Rehab M. and Deif Ahmed M (2014). Dynamic lean Assessment for takt time implementation.
Variety Management in Manufacturing. Proccedings of the 47 th CIRP Conference on
Manufacturing Systems.
4. AR Rahani and Al-Ashraf Muhammad (2012). Production flow analysis through value stream
mapping: a lean manufacturing process case study. International Symposium on Robotics and
Intelligent Sensors 2012 (IRIS 2012)
5. Arbós L. C. (2002) Design of a rapid response and high efficiency service by lean production
principles – methodology and evaluation of variability of performance. International Journal of
Production Economics, v. 80, p. 169-183, 2002
6. Arisha Amr, Mahfouz Amr and Shea John (2011). Simulation-based optimization model for the
lean assessment in SME: A case study. Winter Simulation Conference
7. Arunagiri P. and Gnanavelbabu A. (2014). Identification of major lean production waste in
automobile industries using weighted average method. 12 th global congress on manufacturing
and management, GMM 2014. Pp 2.167 – 2.175.
8. Azlina Mohd. Salleh Noor, Kasolang Salmiah and Jaffar Ahmed (2012). Simulation of integrated
total quality management (TQM) with lean manufacturing (LM) pracices in forming process
using delmia quest. International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors 2012 (IRIS2012),
Malasya. Pp 1.702 - 1.703
9. Badurdeen F, Marksberry P., Hall A. and Gregory B. (2010) Teaching lean manufacturing with
simulations and games: a survey and future directions. Simul Gaming, vol 41, pp. 465-486
10. Banks J. et al. (2001) Discrete-Event System Simulation. New Jersey: Prentice Hall,
11. Barbosa Pinto Eduardo (2008). Lean manufacturing paradigm in the foundry industry. Estudos
Tecnológicos – Vol. 4 Nº 3: 218-230.
12. Carlson J G and Yao A C (1992). Mixed-model assembly simulation. International Journal of
Production Economics, Volume 26, pp 161-167.
13. Castro Hermida Manuel, Barba Ibáñez Enric, Da Cunha Domingo and Ibarra Iñaki. (2003) Los
tres caminos para conseguir la excelencia en operaciones: Seis Sigma, Lean Manufacturing y
TOC. E.N.Caixanova.
14. Crookall D. (2010). Advanced and lean manufacturing and simulation/gaming. Simul Gaming,
vol 41, pp. 462.
15. Deif A. (2012). Assesing lean systems using variability mapping. 45 th CIRP Conference on
Manufacturing Systems 2012.
16. Dennis S., King B. Hind M. and Robinson S. (2000) Applications of business process simulation and
lean techniques in British Telecommunications PLC. Winter Simulation Conference Proceedings,
v. 2, p. 2015-2021
17. Dombrowsky U. and Ernst S. (2013). Scenario-based simulation approach for layout planning. 8th
CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering
18. Fischer J., Weinert N. and Hermann C. (2015). Method for selecting improvement measures for
discrete production environments using an extended energy value stream model. 12th Global
Conference on Sustainable Manufacturing. Pp 133-138.
19. Goerke Matthias, Schmidt Maurice, Busch Jan an Nyhuis Peter (2015). Holistic approach of lean
thinking in learning factories. The 5th Conference on Learning Factories 2015.
20. Gómez Rodrigo A. and Correa Alexander A (2011). Análisis del transporte y distribución de
materiales de construcción utilizando simulación discreta en 3D. Boletín de Ciencias de la Tierra
– Número 30. Diciembre 2011. Medellín. Pp 39-52
21. Gracanin Danijela, Buchmeister Borut and Lalic Bojan (2015). Using cost-time profile for value
stream optimization. 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and
Automation, 2013. Pp 1.225 – 1.231.
22. Greinacher Sebastian, Moser Emanuel, Hermann Hanjo and Lanza Gisela (2015). Simulation
bases assessment of lean and green strategies in manufacturing systems. The 22 nd CIRP
conference on Life Cycle Engineering. Pp 86 – 91.
23. Gunnar Lucko, Perakath C Benjamin and Michael G Madden (2008). Harnessing the Power of
Simulation in the Project Management / Decision Support Aspects of the Construction Industry,
Proceedings of 2008 Winter Simulation Conference, pp 2479-2487.
24. Kayasa M.J, Herrmann C (2012). A simulation-based evaluation of selective and adptive
production systems (SAPS) supported by quality strategy in production. 45th CIRP Conference on
Manufacturing Systems 2012.
25. Khurma Nancy, Bacioiu Gheorghe M and Pasek Zbigniew J (2008). Simulation-based verification
of lean improvement for emergency room process. Proceedings of the 40th Conference on
Winter Simulation. Pp 1.490 – 1.499.
26. Kreimeir Dieter, Morlock Friedrich, Prinz Christopher, Krückhans Björn, Cüneyt Bakir Dennis and
Meier Horst (2014). Holistic learning factories – A concept to train lean management, resource
efficiency as well as management and organization improvement skills. Variety management in
manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems. Pp 184-
188
27. Krishna Kumari S., Balaji A.N, Sundar R (2014). Productivity Improvement of an Industry by
implementing lean manufacturing principles. 2014 International Conference on Innovations in
Engineering and Technology. Pp 1442-1446
28. Krogstie Lars and Martinsen Kristian (2014). Beyond lean and six sigma; cross-collaborative
improvement of tolerances and process variations – A case of study. 46th CIRP Conference on
Manufacturing Systems 2013.
29. Julien D & Tjahjono B (2009). Lean Thinking Implementation at a Safari Park, Business Process
Management Journal. Vol.15, Issue: 3, page 321 - 335.
30. Lian Yang-Hua and Van Landeghem Hendrik (2002). An application of simulation and value
stream mapping in lean manufacturing. Department of Industrial Management, Chent
University, Belgium.
31. Lummus R (1995). A simulation analysis of sequencing alternatives for JIT lines using kanbans.
Journal of Operations Management, Volume 13, Number 3, pp 183-191.
32. Machado de Oliveira Juliana, Rocha Maristella, Louredo Priscilla, Claro Felipe. Lean
manufacturing e simulacão aplicados ao proceso de reciclagem de pneus inservíveis. XXVII
encontro nacional de engenharia de produção , Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro
de 2008
33. Marques Alexandra F., Alves Antonio C. and Sousa Jorge P (2013). An approach for integrated
design of felixble productino systems. 46th CIRP Conference on Manufacturing Systems 2013.
34. Marvel Jon H. and Standridge Charles R (2009). A simulation-enhanced lean design process.
Journal of Industrial Engineering and Management. USA
35. Matt D.T and Rauch E. (2013). Implementation of lean production in small sized enterprises. 8th
CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering. Pp 420 – 425.
36. Matt D.T, Rauch Erwin and Dallasega Patrick (2014). Mini-factory – a learning factory concept
for students and small and medium sized enterprises. Variety Management in Manufacturing.
Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems. Pp 178 – 183.
37. Miller Geoff, Pawloski Janice and Standridge Charles (2010). A Case study of lean, sustainable
manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, Grand Valley State
University, USA
38. Monden, Y. (1993). Toyota Production System, an Integrated Approach to Just-in-Time. 2nd
edition Engineering and Management Press: Norcross, GA, US.
39. Monden Y. (1997) El Sistema de Producción Toyota – Ediciones Macchi.
40. Morgareidge David, CAI Hui and JIA Jun (2015). Performance-driven design with the support of
digital tools: applying discrete event simulation and space syntax on the design of the
emergency department. Frontiers of Architectural Research 2014.
41. Mourtzis D, Doukas M and Bernidaki D (2014). Simulation in manufacturing: review and
challenges. CIRP Sponsored DET 2014 Conference. Pp 213 – 229.
42. Neumann M., Constantinescu C. and Westkämper E (2012). Method for multi-scale modeling
and simulation of assembly systems. 45 th CIRP Conference on Manufacturing Systems 2012. Pp
406 – 411.
43. Neumann M. and Westkämper Engelbert (2013). Method for situation-based modeling and
simulation of assembly systems. 46th CIRP Conference on Manufacturing Systems 2013.
44. Ohno T (1998). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Portand, Productivity
Press.
45. Pegden D (2007). Simio: A new simulation system based on intelligent objects. Proceedings of
the 2007 Winter Simulation Conference. Pp 2.293 – 2.300.
46. Pinto Ferreira Luis, Ares Gómez E, Peláez Lourido G, Resano Lázaro A, C J Luis Pérez and Benny
Tjahjono (2011a). Evaluation of the working limits changes in an automobile assembly line using
simulation, Proceedings of 4th Manufacturing Engineering Society International Conference,
Cadiz, Spain, pp 21-23.
47. Pinto Ferreira Luis, E Ares Gómez, GC Peláez Lourido, José Diéguez Quintas and Benny Tjahjono
(2011b). Analysis and Optimisation of a Network of Closed-loop Automobile Assembly Line using
Simulation, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, published online:
12 July 2011, Springer.
48. Pinto Ferreira Luis, E Ares Gómez, G C Peláez Lourido and Marina Salgado (2010). Analysis of the
Influence of Conveyor Speed on the Behavior of an Automobile Assembly Line, DAAAM
International Scientific Book 2010, chapter 41, pp 463-470, B. Katalinic (Ed.), published by
DAAAM International, ISBN 978 3 901509 74-2.
49. Pinto Ferreira Luis, Enrique Ares Gómez, Gustavo Peláez Lourido and Benny Tjahjono (2011c).
Optimization of a Multiphase Multiproduct Production Line based on Virtual Cells, Lecture Notes
in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering
2011, The 2011 International Conference of Manufacturing Engineering and Engineering
Management, Imperial College London, London, U.K., pp 616-621.
50. Pintzos G., Matsas M. and Chryssolouris G (2012). Defining manufacturing performance
indicators using semantic ontology representation. 45 th CIRP Conference on Manufacturing
Systems 2012.
51. Prasad S Mahajan and Ricki G Ingalls (2004). Evaluation of Methods Used to Detect Warm-Up
Period in Steady State Simulation. Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference.
52. Puche Regaliza Julio César and Costas Gual José (2011). El efecto favorable del paradigma
lean manufacturing sobre la reducción de defectos. Técnicas de simulación discreta. Anales
de Estudios Económicos y Empresariales, Vol XXI, 2011, 75-XX.
53. Rauch Erwin, Dallsega Patrick and Matt Dominik T. (2015). Axiomatic desing based guidelines for
the design of a lean product development process. 9 th International Conference on Axiomatic
Design – ICAD 2015.
54. Resano A. and Luis C.J (2003). Analysis of an automobile assembly line as a network of four
closed loops of machines and intermediate buffers working in both, stationary and transitory
regime. Mechanical, Energetics and Materials Engineering Department. University of Navarre.
Pamplona. Spain.
55. Sánchez A. M. and Pérez M. P. (2001) Lean indicators and manufacturing strategies.
International Journal of Operations & Production Management, v. 21, n. 11, p. 1433-1451,
56. Sassanelli Claudio, Pezzotta Giuditta, Rossi Monica, Terzi Sergio and Cavalieri Sergio (2015).
Towards a lean product service systems (PSS) Design: state of the art, opportunities and
challenges. Pp 191 – 196.
57. Schroer Bernard J. (2014). Simulation as a tool in understanding the concepts of lean
manufacturing. Society for Modeling and Simulation International (SCS)
58. Seifermann Stefan, Böllhoff Jörg, Metternich Joachim and Bellaghnach Amin (2014). Evaluation
of work measurement concepts for a cellular manufacturing reference line to enable low cost
automation for lean machining. Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the
47th CIRP Conference on Manufacturing Systems.
59. Shannon P. W., Krumwiede K. R. and Street J. N. (2010). Using simulation to explore lean
manufacturing implementation strategies. J. Manage Educ., vol 34, pp. 280-302.
60. Shingo S (1989). A Study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering
Viewpoint, OR: Productivity Press: Portland.
61. Sorli M., Sopelana A., Salgado M., Pelaez G. and Ares E. (2011). Expanding lean thinking to the
product and process design and development within the framework of sustainability. The 4th
manufacturing engineering society international conference , MESIC 2011.
62. Stenholm Daniel, Mathiesen Henrik and Bergsjo Dag (2015). Knowlegde based development in
automotive industry guided by lean enablers for system engineering. 2015 conference on
systems engineering research. Pp 244-253.
63. Sundar R., Balaji A.N. and SatheeshJumar R.M (2014). A Review on lean manufacturing
implementation techniques. 12th Global Congress on Manufacturing and management, GCMM
2014.
64. Tregubov Alexey and Lane Jo Ann (2015). Simulation of Kanban-based scheduling for systems
of systems: initial results. 2015 Conference on Systems Engineering Research. Pp 224 - 233
65. Uzcátegui Mayerlin, Dávila Jacinto and Tucci Kay (2011). Galatea: una historia de modelado y
simulación. Revista Ciencia e Ingeniería. Jornada de Modelado y Simulación, Universidad de
los Andes, Mérida, Venezuela. Pp 85-94
66. Venkataraman K., Vijaya Ramnath B., Muthu Kumar V. and Elanchezhian C. (2014). Application
of value stream mapping for reduciont of cycle time in a machining process. 3 rd International
Conference on Materials Processing and Characteristation (ICMPC 2014)
67. Verma Alok K. (2013). Simulation Tools and Training Programs in Lean Manufacturing – current
Status. Final Report. Submitted to NSRP-ASE Program. USA
68. Verma Alok K, Erande A. and Kulkarni T. (2009). Demostrating impact of lean through value
stream engineering simulation. Int. J. Agile Manuf., vol.11, pp 57-63.
69. Vienazindiene Milita and Ciarniene Ramune (2013). Lean Manufacturing implementation and
progress measurement. Economics and Management. Kaunas University of Technology,
Lithuania. Pp 366 – 373.
70. Villa Agostino and Taurino Teresa .(2013) From Jit to Sero , for a production as lean as posible,
The manufacturing engineering Society International Conference, MESIC 2013.
71. Womack James P. and Jones Daniel T. (1996) Lean Thinking, Simon and Schuster, Nueva York
72. Womack James P. Jones Daniel T. and Roos D. (1990). The Machine That Changed the World.
Harper Perennial: New York.
73. Womack James P. and Jones Daniel T. (1991) The machine that changed the world: The story of
Lean Production, Harper Perennial, Nueva York.
74. Xia Wei and Sun Jiwen (2013). Simulation guided value stream mapping an lan imnprovement:
A case of study of a tubular machining facility. Journal of Industrial Engineering and
Management. Shanghai Jiao Tong University, China. Pp 456 – 476.
75. Zhang Yongan, Wang Ying and Wu a Long (2012). Research on demand-driven leagile supply
chain operation model: a simulation bases on anylogic in system engineering. The 2nd
International Conference on Complexity Science & Information Engineering.