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INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR:
ASESOR:
MG. AÑAZCO ESCOBAR, DIXON GROKY
LÍNEA DE INVESTIGACION:
LIMA – PERÚ
2017
PÁGINA DEL JURADO
2
ii
DEDICATORIA
iii
3
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD
___________________________
Jonathan Julio Ortiz Tafur
iv
4
PRESENTACIÓN
v5
ÍNDICE
Páginas
CARATULA
Título ...................................................................................................................... i
Autor ....................................................................................................................... i
Asesor .................................................................................................................... i
Línea de investigación ............................................................................................ i
PAGINAS PRELIMINARES
vi
6
1.5.1 Justificación Económica ........................................................................... 49
1.5.2 Justificación institucional .......................................................................... 49
1.5.3 Justificación académica ........................................................................... 49
1.5.4 Justificación social .................................................................................... 49
1.6 Hipótesis ......................................................................................................... 50
1.6.1 Hipótesis General ..................................................................................... 50
1.6.2 Hipótesis Específicos ............................................................................... 50
1.7 Objetivo .......................................................................................................... 50
1.7.1 Objetivo General ...................................................................................... 50
1.7.2 Objetivos Específicos ............................................................................... 50
II. MÉTODO .......................................................................................................... 51
2.1 Diseño de investigación .................................................................................. 52
2.2 Variables y operacionalización ....................................................................... 52
2.2.1 Variables .................................................................................................. 52
2.2.2 Operacionalización de variables............................................................... 53
2.3. Población, muestra y muestreo ..................................................................... 55
2.3.1 Población.................................................................................................. 55
2.3.2 Muestra .................................................................................................... 55
2.3.3 Muestreo .................................................................................................. 55
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ......................................... 55
2.4.1 Técnicas e instrumentos .......................................................................... 55
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento ................................................ 56
2.5. Métodos de análisis de datos ........................................................................ 57
2.6. Aspectos éticos ............................................................................................. 57
2.7 Desarrollo ....................................................................................................... 57
2.8 Presupuesto del proyecto ............................................................................... 76
III RESULTADOS ................................................................................................. 78
3.1. Análisis descriptivo ....................................................................................... 79
3.2 Análisis inferencial .......................................................................................... 85
3.2.1 Análisis de la hipótesis general ................................................................ 85
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica .............................................. 87
3.2.2. Análisis de la segunda hipótesis especifica ............................................ 89
IV. DISCUSIÓN .................................................................................................... 92
V. CONCLUSIÓN ................................................................................................. 96
7
vii
VI. RECOMENDACIONES ................................................................................... 98
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .................................................................. 100
ANEXO ............................................................................................................... 104
Anexo 1: Procedimiento de fabricación .............................................................. 105
Anexo 2: Procedimiento de calibración de instrumentos de medición ................ 115
Anexo 3: Procedimiento de acciones preventivas y correctivas ......................... 118
Anexo 4: Procedimiento de tratamientos de productos no conformes ................ 123
Anexo 5: Procedimiento de inspección ............................................................... 126
Anexo 6: Procedimiento de mantenimiento de equipo ....................................... 134
Anexo 7: Instructivo del torneado ....................................................................... 137
Anexo 8: Instructivo de soldadura ...................................................................... 140
Anexo 9: Instructivo de lavado y secado ............................................................ 142
Anexo 10: Instructivo de ensamble de productos terminados ............................ 143
Anexo 11: Formato de evaluación del personal - producción ............................. 146
Anexo 12: Registro de capacitación ................................................................... 147
Anexo 13: Reporte de mantenimiento de equipos .............................................. 148
Anexo 14: Formato orden de producción ........................................................... 149
Anexo 15: Validación de instrumento de medición ............................................. 151
Anexo 16. Matriz Consistencia ........................................................................... 152
Anexo 17: Registro de capacitaciones ............................................................... 153
Anexo 15: Registro de capacitaciones ............................................................... 153
Anexo 18: Fotos de capacitación........................................................................ 154
Anexo 19: Turnitin .............................................................................................. 155
viii8
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Tabla de frecuencias de los problemas de la deficiente calidad ........... 188
Tabla 2. Líneas de producción ............................................................................. 19
Tabla 3. Registro de control de proceso ............................................................. 199
Tabla 4. Matriz de operacionalización de variables ............................................ 544
Tabla 5. Acción correctiva .................................................................................... 61
Tabla 6. Cronograma de actividades .................................................................... 62
Tabla 7. Acción correctiva detallado. .................................................................. 633
Tabla 8. Datos de antes y después de la variable eficacia ................................. 688
Tabla 9. Resumen de la variable eficacia ........................................................... 688
Tabla 10. Datos de antes y después de la variable disponibilidad. ...................... 70
Tabla 11. Resumen de la variable disponibilidad ................................................. 70
Tabla 12. Datos de antes y después de la variable tiempo entrega ................... 722
Tabla 13. Resumen de la variable tiempo entrega. ............................................ 722
Tabla 14. Datos de antes y después de la variable nivel de calidad .................. 744
Tabla 15. Resumen de la variable tiempo entrega ............................................. 744
Tabla 16. Costo de inversión .............................................................................. 776
Tabla 17. Costo / beneficio del proyecto ............................................................ 776
Tabla 18. Resumen del antes y después de la eficacia y la disponibilidad. ....... 808
Tabla 19. Resumen del antes y después del cumplimiento entrega y nivel de
calidad ................................................................................................................ 833
Tabla 20. Prueba de normalidad de la hipótesis general .................................... 855
Tabla 21. Estadísticas de muestras emparejadas de la hipótesis general ......... 866
Tabla 22. Prueba de muestras de la hipótesis general ....................................... 877
Tabla 23. Prueba de normalidad de la primera hipótesis especifica ................... 888
Tabla 24. Estadística de muestra de la primera hipótesis especifica ................ 889
Tabla 25. Pruebas de muestras de la primera hipótesis especifica .................... 899
Tabla 26. Prueba de normalidad de la segunda hipótesis especifica ................... 90
Tabla 27. Estadísticos descriptivos de la segunda hipótesis especifica ............... 91
Tabla 28. Estadísticos de prueba de la segunda hipótesis especifica .................. 91
ix9
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Evolución de la mipyme formal, 2007-2015........................................... 14
Figura 2. Mipymes formales por estrato empresarial, según sección CIIU, 2015 . 14
Figura 3. Indicadores de la competitividad y de la satisfacción del cliente. .......... 15
Figura 4. Organigrama de la empresa .................................................................. 16
Figura 5. Diagrama de Ishikawa. .......................................................................... 17
Figura 6. Clasificación ABC .................................................................................. 18
Figura 7. Reacción económica en cadena de Deming ......................................... 29
Figura 8. Ciclo continuo Deming........................................................................... 32
Figura 9. Ciclo Deming y sus herramientas .......................................................... 35
Figura 10. Especialistas en calidad y sus definiciones sobre el tema .................. 38
Figura 11. Especialistas en calidad y sus definiciones sobre el tema .................. 39
Figura 12. Calculo de mejora de los costos de evaluación ................................... 39
Figura 13. Calculo de mejora de los costos de fallas internas .............................. 40
Figura 14. Diagrama de Ishikawa ejemplo ........................................................... 46
Figura 15. Diagrama de Pareto ejemplo ............................................................... 46
Figura 16. Ciclo de la mejora continua ................................................................. 48
Figura 17. Análisis FODA ..................................................................................... 58
Figura 18. Procesos internos y externos de la empresa Farco Perú .................... 59
Figura 19. Lluvias de ideas ................................................................................... 60
Figura 20. Diagrama de barras del antes y después de la eficacia de maquina... 69
Figura 21. Diagrama de barras del antes y después de Disponibilidad de la
maquina ................................................................................................................ 71
Figura 22. Diagrama de barras del antes y después del cumplimiento entrega ... 73
Figura 23. Diagrama barras antes y después del nivel de calidad ....................... 75
Figura 24. Grafico lineal de la pre prueba y post prueba de la eficacia de la
maquina ................................................................................................................ 81
Figura 25. Diagrama de barra del antes y después de la disponibilidad de
maquina ................................................................................................................ 81
Figura 26. Diagrama lineal de la pre y post prueba del cumplimiento entrega ..... 83
Figura 27. Diagrama de barra de la pre y post prueba del nivel de calidad .......... 84
x
10
RESUMEN
El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de mejorar la
calidad en el área de producción de la línea automotriz, refiriéndose a la calidad
al cumplimiento de entrega, reducción de recursos, producción de productos
sin defectos, a través de la metodología del ciclo Deming en la empresa Farco
Perú S.A.C. por lo que, la herramienta de mejora continua permitió estandarizar
y mejorar los procesos de producción para obtener una mejor calidad en la
línea automotriz, que representa la línea con mayor problemas en producir. La
investigación tuvo una población de 29 ordenes, determinada por el periodo de
enero y febrero del presente año, donde la muestra son los mismo 29 ordenes,
ya que el muestreo es de tipo intencional. Para la recolección de datos se
recogió datos primarios mediante el instrumento de medición que es el formato
de orden de producción, así mismo se recogió datos secundarios del área de
compra, planificación y otros; los datos de la pre prueba y post prueba se
procesaron en el programa Excel y Statistical Package for the Social Sciences
(SPPS) aplicando la estadística descriptiva y la inferencial respectivamente.
Obteniendo como resultado principal la mejora de la calidad de la mejora de la
eficacia de la maquina en un 27% y disponibilidad de la maquina en un 17%
que represento un ahorro de S/. 1,160.00 nuevos soles por mes por las 29
órdenes de producción, también se mejoró el cumplimiento de entrega en un
27% y el nivel de la calidad de la producción en un 21% representando un
ahorro S/. 4,640.00 concluyendo que, la aplicación del ciclo Deming mejora la
calidad en la producción de la línea automotriz de la empresa Farco Peru
S.A.C.
xi
11
SUMMARY
This research project was carried out with the aim of improving the quality in the
production area of the automotive line, referring to the quality of delivery
compliance, reduction of resources, production of products without defects,
through the methodology of the cycle Deming at the company Farco Peru SAC
So the continuous improvement tool made it possible to standardize and
improve the production processes to obtain a better quality in the automotive
line, which represents the line with the greatest problems in producing. The
research had a population of 29 orders, determined by the period of January
and February of the present year, where the sample is the same 29 orders,
since the sampling is of the intentional type. For the collection of data, primary
data were collected using the measuring instrument, which is the production
order format. Secondary data were also collected from the purchasing, planning
and other areas; The pretest and posttest data were processed in the Excel and
Statistical Package for the Social Sciences (SPPS) using descriptive and
inferential statistics respectively. As a result, the improvement of the quality of
the improvement of the efficiency of the machine by 27% and availability of the
machine by 17% representing a saving of S /. 1,160.00 nuevos soles per month
for the 29 production orders, also improved the delivery performance by 27%
and the quality level of defective products by 21% representing a saving S /.
4,640.00 concluding that the application of the Deming cycle improves the
quality of the production of the automotive line of the company Farco Peru
S.A.C.
xii
12
I. INTRODUCCIÓN
13
1.1 Realidad problemática
En el Perú la actividad manufacturera se encuentra en pleno desarrollo
donde las pequeñas y microempresas están en constante competencias
para responder a las exigencias del mercado, incluyendo aquellos que
trabajan de forma informal. El ministerio de la producción público en la
revista Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2015 la
evolución de la estructura sectorial de las empresas lo cual se adjunta en la
figura 1.
Figura 1. Evolución de la mipyme formal, 2007-2015
Figura 2.AñoMipymes
Microempresa
formales porPequeña empresa
estrato Mediana Empresa
empresarial, Total Mipyme
según sección CIIU, 2015Figura
2007 893,266 42,889 1,590 937,745
2008
3. Evolución
994,974
de la mipyme
49,503
formal, 2007-2015
1,841 1,046,318
2009 1,074,235 50,637 1,885 1,126,757
2010 1,138,091 55,589 2,031 1,195,711
2011 1,221,343 61,171 2,325 1,284,839
2012 1,270,009 68,243 2,451 1,340,703
2013 1,439,778 70,708 2,520 1,513,006
2014 1,518,284 71,313 2,635 1,592,232
2015 1,607,305 72,664 2,712 1,682,681
Fuente: revista Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2015
Figura 4. Mipymes formales por estrato empresarial, según sección CIIU, 2015
Sección Descripción Total Mipymes
G Comercio al por mayor y menor 745,295
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 226,459
Figura 5. Indicadores
O deDelaservicios
Otras activ. competitividad y deyla
comunitarios, sociales satisfacción del
personales cliente.Figura
174,470 6.
Mipymes formales
D por estrato
Industrias empresarial, según sección CIIU,
manufactureras 2015
148,732
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 130,723
H Hoteles y restaurantes 117,969
F Construcción 55,083
A Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 24,184
N Actividades de servicios sociales y de salud (privada) 22,674
M Enseñanza (privada) 15,090
C Explotación de minas y canteras 13,669
B Pesca 3,497
J Intermediación financiera 3,383
E Suministro de electricidad, gas y agua 1,453
Total 1,682,681
Fuente: revista Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2015
14
En los últimos años las perspectivas de las empresas se han estado
expandiendo hacia nuevos mercados, ofreciendo ventajas competitivas ante
aquellas en proceso de desarrollo por consiguiente se enfrenta ante una
exigencia fundamental y critica de los clientes que es la calidad en los
productos y servicios.
15
primordial es ofrecer a todos los clientes una variedad de productos, stock
permanente y tiempo de entrega oportuno.
Figura 4. Organigrama
16
Figura 13. Diagrama de Ishikawa.
PORCENTAJE
N° PROBLEMAS PUNTAJE PORCENTAJE CLASE
ACUMULADO
Figura 15. Clasificación ABCTabla 3. Tabla de frecuencias de los problemas de la deficiente
1 FALTA DE CAPACITACIÓN calidad 10 13% 13%
2 DESPILFARROS EN LOS PROCESOS 10 13% 26%
3 PARADAS INESPERADAS 10 13% 39%
4 DEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE LA MAQUINA 10 13% 53% A
5 DEFICIENTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9 12% 64%
6 FALTA DE INDICARES DE GESTIÓN 7 9% 74%
7 CONSTANTE PEDIDOS A ULTIMO MOMENTO 5 7% 80%
8 VARIACIONES EN LA CALIBRACIÓN 4 5% 86%
9 FALTA DE INCENTIVOS 3 4% 89% B
10 DESMOTIVACIÓN 3 4% 93%
11 PRODUCTO DE ALTO GRADO CONTAMINACIÓN 3 4% 97%
12 DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1 1% 99% C
13 BAJA ILUMINACIÓN 1 1% 100%
Fuente Elaboración propia
18
Tabla 4. Líneas de producción Fuente: Elaboración propia
Se concluyó que los problemas que afectan la deficiente calidad en la
producción de la línea automotriz, basándose en el criterio del ABC donde se
analizó la experiencia y el conocimiento de los operarios y jefes de la empresa.
Del total de los 13 problemas que afecta directamente a la deficiencia de la
calidad en la producción se obtuvo; 8 problemas de nivel A, que representan
casi el 80% del total de problemas, por lo tanto, es fundamental el investigar
para lograr mejorar la calidad de la producción. Industrias Farco dispone de
una diversidad de líneas de productos de los cuales se hace mención, el
número de productos por línea y su demanda respectiva en la tabla 2
Tabla 5. Líneas de producción
N° LINEA N° PRODUCTOS % DEMANDA
1 AUTOMOTRIZ 417 45%
2 GAS 503
Tabla 6. Líneas de producción 30%
3 INDUSTRIAL 1102 13%
4 REFRIGERACIÓN 607 7%
5 AIRE 520 5%
Fuente: Elaboración propia
Así mismo el estudio se tomó como base a partir de las 4 fases del proceso de
Deming con un lapso de tiempo de un mes antes para obtener la muestra y
comprobar que la implementación de la mejora obtuvo resultados primordiales,
el estudio se aplicó a partir de un pre prueba y se aplicó el experimento y se
realizó una post-prueba donde se concluyó resultados de un aumento del 4%
en la materia prima y 25% de mano de obra y
22
aplicación de la herramienta 5S, cuyo objetivo es conseguir trabajar en áreas
ordenadas y limpias.
23
mercado laboral dando un valor agregado al desarrollo de nuevas ideas y
mejoras e innovaciones.
24
Así mismo aportando al proyecto de investigación, que los procesos y servicios
deben ser controlados a través de indicadores de gestión que dan un valor
agregado, mostrando la realidad de la empresa, en la solución de los
problemas encontrados. El área encargada fue la de ventas y reclamos donde
mostraba una disminución de sus ventas en los últimos meses en un 16% y un
incremento de los reclamos en un 7% a 10%, resolviendo sus problemas
detectados con metodología de mejora continua.
25
investigación tiene como finalidad el logro de la mejora en la producción a partir
del desarrollo del sistema base de control y seguimiento aplicando un sistema
de mejora continua o ciclo de PHVA. Analizando la problemática de la empresa
se concluyó a una mejora en el cuello de botella, un mejor manejo y control de
inventarios constando un ahorro de $ 14000.000 mensuales como también un
superávit de 16 colaboradores dando así un ahorro de $ 9000.000
aproximadamente.
26
de las demás industrias que abarcan el mayor mercado nacional el mayor
factor que se determinó a través de encuestas fue el de la mejorar la calidad en
los procesos productivos con la metodología del círculo de Deming, se
expresan que tienen que mejorar los obstáculos y eliminar las enfermedades
mortales detectadas dentro de la empresa para expandir el mercado y
aumentar la rentabilidad de la empresas. Debido a esa necesidad se busca el
mejoramiento constante de la calidad.
27
cuales es resolver problemas para el mejoramiento y también una guía
lógica y racional.
28
definirse en principios de la satisfacción primaria del cliente. Por lo tanto, el
cliente implica que hay diferentes grados de calidad y que la calidad de un
producto o servicio es multidimensional, como también lo que se da al cliente
A, quizás no satisfaga al cliente B. W. Deming expresa que las actividades
tendentes a mejorar la calidad y los procesos y actividades constituyen el
filtro necesario para echar a andar una reacción económica en cadena. Por
lo tanto, mejorar la calidad ocasiona una reducción de los costos, errores,
del número de retrasos y mejor utilización de los recursos totales, indicios
que, a su vez, influyen a una mejora en la productividad, que dará a la
compañía la oportunidad y seguridad de alcanzar una mayor participación de
mercado, dando una estabilidad que le permitirá asegurar su permanencia y
desarrollo en el negocio, promocionando más empleo y mejora a sus
colaboradores. Deming pensaba que, si no se lograba la mejorar de la
calidad, ningún beneficio se iniciaría. (p. 18)
En el año 2006 Summer nos dice que, las filosofías y pensamientos del
Figura 21. Ciclo continuo DemingFuente: S,
doctor W, Deming realizan una iniciativa en la participación de la
Sumer (2006)
administración, el análisis estadístico, la fijación de metas, la mejora
continua y la comunicación
29
productos, con los objetivos de volverse competitivos en el mercado,
estabilidad en el negocio y proporcionar más empleos. Esta ideología motiva
a los líderes a aceptar la obligación de mejorar continuamente el producto o
servicio por medio de la innovación, la educación, la investigación, y la
mejora ininterrumpida en todas las etapas de la organización. Por lo que las
empresas son como atletas olímpicos que deben practicar, aprender,
entrenar y mejorar todo el tiempo si desean adquirir una medalla de oro.
Existe una enfermedad mortal cuyo factor es la falta de constancia en el
propósito cuya presencia advierte el doctor W. Deming en sus trabajos. Sin
perseverancia, difícilmente se logrará el mejor nivel en el desempeño de
cualquier actividad. El segundo axioma del doctor W. Deming busca adoptar
una nueva filosofía para rechazar por completo los niveles de calidad y mal
servicio “aceptables”, para aceptar a la mejora continua en todos los
aspectos relevantes de nuestras vidas diarias. Los otros doce axiomas
exclaman a la administración que reflexione en las prácticas que ha venido
realizando, como la tendencia a terminar empresas únicamente con base en
los precios. (p. 19)
30
Comprender el objetivo de la inspección.
Eliminar las exhortaciones a la fuerza de trabajo.
(a) Eliminar las cuotas numéricas para la fuerza de trabajo.
(b) Eliminar la administración por objetivos
Emprender acciones para lograr la transformación. (p. 74)
31
1.3.4 Etapas ciclo Deming
Planificar
Según Gutierrez y de la vara define la etapa en cuatro actividades
consideradas vital para su solución:
1.-Planificar: Seleccionar un problema: definir un problema realmente vital,
delimitarlo y describirlo completamente, estudiar sus antecedente e
importancia del proyecto y cuantificar su impacto en la actualidad.
32
2.- Analizar todas las posibles causas o sucesos con herramientas de apoyo:
diagrama de Ishikawa, lluvias de ideas y que participen los colaboradores
involucrados.
3.- Investigar cuales de los problemas son los que afectan: análisis y
conocimiento del problema, recurriendo a los datos.
4..-Elaborar y planificar un plan de acción medidas enfocado a resolver los
problemas más importantes: para cada actividad, describir en que consiste,
su objetivo y como implementarla, como también fechas y costos,
responsable. (2013, p.12)
Hacer
33
En el hacer: se ejecuta las acciones planificadas y se desarrolla los
indicadores. En esta fase se implanta el plan que se elaboró y se establecen
los formatos y acciones de seguimiento para estar evaluando los avances y
disminuyendo las brechas que se presentan. (Vargas y Aldana, 2011, p. 148)
Verificar
Actuar
34
1.-Se controla y se da seguimiento al proceso o actividad.
2.- Buscar la Mejora continuamente reiniciando la aplicación. (p. 31)
Para el actuar: se toma en cuenta las correcciones y lograr mejorar las
acciones. Para lograr alcanzar los resultados esperados, el colaborador
estandariza y controla el proceso con el fin de garantizar los mejores
resultados. (Vargas y Aldana, 2011, p. 148)
35
1.3.6 Variable Independiente
Eficacia de programación maquina
La eficacia se define como la relación entre los productos logrados con las
metas que se tienen propuestas. El indicador de la eficacia define el
resultado del logro o cumplimiento de un producto o servicio en un periodo
de tiempo definido (García, 2011, p.17).
Disponibilidad
Tiempo operación
Disponibilidad =
Tiempo programado
36
Disponiblidad de la maquina
Total ordenes fabricadas sin paros correctivos en el mes
=
Total ordenes requeridas en el mes
1.3.7 Calidad
Juran sostiene que: “calidad es que un producto sea adecuado para su uso”.
Así, la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas
características que satisfacen al cliente ; mientras que de acuerdo con la
definición de la American Society for Quality (ASQ), la calidad tiene dos
significados: “características de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas”, y “un producto o
servicio libre de deficiencias”; en las Normas ISO-9000:2005 se define
calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes
cumplen con los requisitos”, entendiéndose por requisito una necesidad o
expectativa por lo general implícita u obligatoria. Así, la calidad se relaciona
ante todo con la satisfacción del cliente, que está ligada a las expectativas
que éste tiene con respecto al producto o servicio. (Gutiérrez y de la
Vara,2013, p.5)
Según Singh una definición que alcanzo una gran popularidad en los
ochenta fue la de phil Crosby: “ajustarse a las especificaciones”. La dificultad
con esta definición es que las especificaciones tal vez no son lo que el
cliente quiere, o lo que está dispuesto a aceptar. Para ahora, podemos idear
una definición sencilla, pero amplia, de la calidad, como “Productos y
servicios que satisfacen las expectativas del cliente o las exceden". (1997,
p. 6)
Evans y Lindsay expresa que, para entender mejor la relación entre estos
factores, considere a Ford Motor Company. Durante la década de 1980, la
Ford vino del fondo de los tres grandes fabricantes automotrices de Detroit
hasta ocupar el primer lugar del grupo mediante un esfuerzo concertado por
mejorar la calidad y satisfacer mejor las expectativas y necesidades de sus
clientes. Así mismo, la calidad se refiere a las actividades planeadas y
sistemática con el fin a proveer a los clientes, los productos (bienes y
37
servicios) de calidad apropiada, junto con la confianza de que los productos
satisfacen sus requerimientos de los clientes. (2008, p. 4)
Figura 28. Especialistas en calidad y sus definiciones sobre el tema
Figura 35. Calculo de mejora de los costos de fallas internasFigura 36. Calculo de
mejora de los costos de evaluación
39
Así mismo, Krajeswski, Ritzman y Malhotra, se refiere a los resultados de
defectos descubiertos durante la producción de un servicio o producto.
Pertenecen a dos categorías principales, primero es el retrabajo, que ocurre
si algún aspecto de un producto debe realizarse de nuevo y segundo es
desperdicio, que ocurre cuando un artículo no se puede seguir procesando.
(2013, p.159)
Tiempo entrega
40
mejorar la calidad implica necesariamente un precio más alto y mayor tiempo
de elaboración. Sin embargo, cada día hay más organizaciones en las que
se sabe que la calidad en todas las áreas y actividades influye de manera
positiva en todos los aspectos. Cuando se tiene mala calidad en las
diferentes actividades hay equivocaciones y fallas de todo tipo, por ejemplo:
• Una inspección excesiva para tratar que los productos de mala calidad no
salgan al mercado.
Nivel de calidad
41
Es la media de una medida de un lote (tal como la proporción del ingrediente
activo de un producto bioquímico en un vagón cisterna),
42
En el presente proyecto de tesis explicaremos la calidad y como se aplica en
la empresa FARCO PERÚ.
43
fidelización de los clientes siendo un mayor beneficio para la empresa y sus
colaboradores.
44
Diagrama de Pareto: Herramienta cuya función es detectar la importancia de
los problemas, se le conoce también como la regla del 80-20 donde se
analiza las diferentes agrupaciones de datos y se selecciona por grado de
importancia. Observe la figura 43.
45
Las capacitaciones serán programadas y se llevara un control sobre su
desempeño, el seguimiento de los resultados serán diarios hasta cumplir con
la fecha programada Por último elaboramos un diagrama de Gantt donde
plasmaremos la aplicación de las actividades. Diagrama de Gantt:
Herramienta grafica cuya finalidad es planificar las tareas en un determinado
tiempo.
46
Hacer, ponemos en práctica la acción correctiva, donde los empleados
deberán comprender el objetivo a donde se quiere llegar y los medios a
utilizar, para ello será necesario un trabajo en equipo y comunicación
constante.
Se recomienda tener siempre bien definido lo que quieres lograr, para ellos
se puede elaborar cuadros para determinar la aplicación de la acción
correctiva. El tiempo que durará esta etapa, estará relacionado a los tiempos
planificado y su ejecución con los recursos establecidos, se utilizará la lista
de verificación para comprobar la ejecución de las actividades de la acción
correctiva.
47
Para concluir, decidir los planes futuros donde se llevará a cabo con la
experiencia adquirida para obtener mejores resultados de los adquiridos,
previamente documentado todo lo hecho y verificar si no existe efectos
segundarios para lo cual trabajar con ello.
¿De qué manera la aplicación del ciclo Deming mejora el tiempo de entrega
en la producción de la línea automotriz de la empresa Farco Perú SAC,
Puente Piedra 2017?
48
¿De qué manera la aplicación del ciclo Deming mejora el nivel de calidad en
la producción de la línea automotriz de la empresa Farco Perú SAC, Puente
Piedra 2017?
49
sea en el hogar o la comunidad, la metodología siendo una guía de cambios
de orden y control, cambiando su forma de pensar y realizar sus labores
cotidianas. Siendo una disciplina de mejora continua.
1.6 Hipótesis
1.7 Objetivo
50
II. MÉTODO
51
2.1 Diseño de investigación
2.2.1 Variables
52
Variable Independiente: Ciclo Deming
53
Tabla 11. Matriz de operacionalización de variables
APLICACIÓN DEL CICLO DEMING PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LA LINEA AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA FARCO PERU S.A.C. PUENTE PIEDRA 2017
Tabla 12. Matriz de operacionalización de variables ESCALA DE
VARIABLE DEFINICION CONCENTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES
MEDICIÓN
Cumplimiento entrega
La mejora de la calidad en la línea automotriz de
la empresa Farco Perú , se realizara en la TIEMPO DE ENTREGA RAZÓN
Características de un dimensión del tiempo de entrega, donde se
medirá a través del indicador cumplimiento de
=
producto o servicio que
entrega de producción cuyo objetivo es mejorar
CALIDAD satisfacen y exceden las
los tiempos del proceso de producción, como
espectativas de los clientes también se mejorará la dimensión del nivel de Nivel de ordenes conforme
o usuarios. calidad, se medirá con el indicador nivel de
NIVEL CALIDAD RAZÓN
ordenes conformes cuyo objetivo es disminuir la
cantidad de productos terminados defectuosos. =
2.3.1 Población
2.3.2 Muestra
2.3.3 Muestreo
55
comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de
dimensiones e indicadores. (p. 194)
Registro de Producción
Según Valderrama (2013) sostiene que “El juicio de expertos viene ser el
conjunto de opiniones que brindan los profesionales de experiencia” (p.198).
56
2.5. Métodos de análisis de datos
2.7 Desarrollo
Etapa planificar
Diagnóstico de la empresa
57
empresa desde que se creó, efectuando su labor de la misma manera día a
día.
58
Figura 52. Procesos internos y externos de la empresa Farco Perú
59
Figura 55. Lluvias de ideas
OBJETIVO
Ofrecer a nuestros clientes una variedad de productos, stock
Misión
Tabla 13. Cronograma de actividadesFigura 56. oportuno.
Lluvias de ideas
permanente y tiempo de entrega
Ser reconocidos por nuestros clientes, como uno de los primeros
Visión
productores de Nipleria y conexiones a nivel nacional.
ÁREA PROPUESTA
Mejora en el área de ventas “captación de nuevos clientes
Ventas
potenciales”.
Implementación de una gestión de abastecimiento “gestión de
Logística
compras”.
Producción Mejora en los procesos de producción “calidad en los productos”.
Recursos
Implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional.
Humanos
Fuente: Elaboración propia
60
de productos terminados. Los procesos de fabricación son los siguientes:
“TORNEADO, SOLDADURA, PULIDO, LAVADO Y SECADO, ACABADO,
ENSAMBLADO”, dependiendo del producto a producir pasara por los
procesos respectivos.
62
Hacer
63
Se comenzó por la elaboración de los perfiles de puesto para el personal del
área de producción, donde se detalló las siguientes características,
Procedimiento de producción.
64
- Descripción del procedimiento: Detallaremos paso a paso las actividades
que se realizar para el procedimiento de la calibración de instrumentos de
medición, también se le describirá el responsable de la actividad a realizar.
Procedimiento de inspección
65
- Objetivo: El fin a que se quiere llegar.
- Alcance: Define la aplicación a la materias primas e insumos críticos,
productos en proceso y final.
- Definiciones: Significado de términos que no puedan comprender.
- Condiciones: Manuales y tablas de muestreo para su aplicación.
- Descripción del procedimiento: Detallaremos paso a paso las actividades
que se realizar el procedimiento de inspección, también se le describirá el
responsable de la actividad a realizar. También se le divide por etapas:
o Inspección de productos en proceso.
o Inspección de productos terminados.
o Calidad.
66
- Descripción del procedimiento: Detallaremos paso a paso las actividades
que se realizar para el procedimiento de la producción, también se le
describirá el responsable de la actividad a realizar.
Etapa Verificar
ANTES DESPUES
Total ordenes
Año Mes Total ordenes en el mes programadas %
Figura 57. Diagrama de barras del antes yeficazmente
despuésende la eficacia de
el mes
2017 maquinaTabla
Enero 25. Resumen
29 de la variable
16 eficacia 55%
2017 Febrero 29 24 83%
Fuente: Elaboración propia
68
Figura 58. Diagrama de barras del antes y después de la eficacia de maquina
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
69
Tabla 27. Datos de antes y después de la variable disponibilidad.
ANTES DESPUES
FECHA MANTENIMI FECHA MANTENIMI
Tabla CÓDIGO
28. Resumen de la variable F. F.
PROGRAMAD FECHA DE disponibilidadTabla
ENTO 29. Datos
PROGRAMA FECHAde
DE antes y después
ENTO
OF Nº DEL de la variable cumplimien cumplimien
A DE ENTREGA CORRECTIVdisponibilidad.
DA DE ENTREGA CORRECTIV
PRODUCTO to to
ENTREGA O MINUTOS ENTREGA O MINUTOS
1 PCTNÑ019 9/01/2017 9/01/2017 0.00 SI cumple 6/02/2017 8/02/2017 0.00 si cumple
2 PCTNÑ020 9/01/2017 9/01/2017 10.00 NO cumple 6/02/2017 6/02/2017 0.00 si cumple
3 PCTNÑ021 9/01/2017 9/01/2017 0.00 SI cumple 6/02/2017 3/02/2017 10.00 no cumple
4 PCTNÑ022 9/01/2017 10/01/2017 30.00 NO cumple 15/02/2017 12/02/2017 5.00 no cumple
5 PCNPL007 5/01/2017 5/01/2017 5.00 NO cumple 9/02/2017 10/02/2017 0.00 si cumple
6 PCNPL008 5/01/2017 4/01/2017 0.00 SI cumple 4/02/2017 3/02/2017 0.00 si cumple
7 PCNML001 5/01/2017 6/01/2017 0.00 SI cumple 20/02/2017 18/02/2017 0.00 si cumple
8 PCNML002 5/01/2017 7/01/2017 25.00 NO cumple 22/02/2017 22/02/2017 5.00 no cumple
9 POTRS01 5/01/2017 4/01/2017 0.00 SI cumple 24/02/2017 23/02/2017 0.00 si cumple
10 POTRS02 5/01/2017 6/01/2017 0.00 SI cumple 24/02/2017 23/02/2017 5.00 no cumple
11 PTEMA085 20/01/2017 17/01/2017 10.00 NO cumple 17/02/2017 23/02/2017 0.00 si cumple
12 PTEMA059 20/01/2017 15/01/2017 0.00 SI cumple 11/02/2017 7/02/2017 0.00 si cumple
13 PTEMA062 20/01/2017 13/01/2017 20.00 NO cumple 24/02/2017 16/02/2017 0.00 si cumple
14 PPTFM007 20/01/2017 18/01/2017 0.00 SI cumple 2/02/2017 1/02/2017 0.00 si cumple
15 PCDPA016 20/01/2017 20/01/2017 0.00 SI cumple 6/02/2017 4/02/2017 0.00 si cumple
16 PCDML004 20/01/2017 21/01/2017 10.00 NO cumple 6/02/2017 4/02/2017 10.00 no cumple
17 PUNTG004 20/01/2017 20/01/2017 0.00 SI cumple 6/02/2017 6/02/2017 0.00 si cumple
18 PUNTG002 20/01/2017 20/01/2017 15.00 NO cumple 6/02/2017 6/02/2017 0.00 si cumple
19 PUNTG010 20/01/2017 16/01/2017 0.00 SI cumple 7/02/2017 9/02/2017 0.00 si cumple
20 PUNTG011 20/01/2017 13/01/2017 0.00 SI cumple 8/02/2017 7/02/2017 0.00 si cumple
21 PTEMA008 20/01/2017 23/01/2017 20.00 NO cumple 7/02/2017 7/02/2017 10.00 no cumple
22 PUNTC002 20/01/2017 21/01/2017 0.00 SI cumple 7/02/2017 7/02/2017 0.00 si cumple
23 PCTNÑ004 20/01/2017 20/01/2017 15.00 NO cumple 17/02/2017 14/02/2017 0.00 si cumple
24 PCTHC006 20/01/2017 13/01/2017 0.00 SI cumple 7/02/2017 7/02/2017 0.00 si cumple
25 PCTHC007 20/01/2017 22/01/2017 10.00 NO cumple 12/02/2017 9/02/2017 12.00 no cumple
26 PBUML018 20/01/2017 12/01/2017 0.00 SI cumple 24/02/2017 21/02/2017 0.00 si cumple
27 PUNTE001 20/01/2017 25/01/2017 15.00 NO cumple 24/02/2017 19/02/2017 0.00 si cumple
28 PCNPL006 11/01/2017 9/01/2017 0.00 SI cumple 24/02/2017 20/02/2017 0.00 si cumple
29 PCTHC011 16/01/2017 13/01/2017 24.00 NO cumple 20/02/2017 16/02/2017 10.00 no cumple
Total ordenes
Total ordenes
Año 60. Diagrama
Figura Mes de barras
en del antes y después sin
el mes
Fabricadas %
de Disponibilidad
de la maquinaTabla 31. Resumen de paros correctivos
la variable disponibilidad
2017 Enero 29 16 55%
2017 Febrero 29 21 72%
Fuente: Elaboración propia
70
Figura 61. Diagrama de barras del antes y después de Disponibilidad de la maquina
71
Tabla 33. Datos de antes y después de la variable tiempo entrega
ANTES DESPUES
TablaCÓDIGO
34. Resumen
FECHA de la variable tiempo entrega.Tabla
FECHA DE DIAS
F. FECHA35. Datos de antes y después
FECHA DE DIAS DE
F.
N° DEL PROGRAMADA DE de
ENTREGA la variable
ENTREGA tiempo
cumplimien entrega
PROGRAMADA DE
ENTREGA ENTREGA
cumplimien
PRODUCTO ENTREGA to ENTREGA to
Total ordenes
Total ordenes
Año Mes
Figura 63. Diagrama deenbarras entregadas a
el mes del antes y después
%
del
cumplimiento entregaTabla 37. Resumen deenlaelvariable
tiempo mes tiempo
2017 Enero entrega.
29 19 66%
2017 Febrero 29 27 93%
Fuente: Elaboración propia
72
Figura 64. Diagrama de barras del antes y después del cumplimiento entrega
73
Tabla 39. Datos de antes y después de la variable nivel de calidad
ANTES DESPUES
CÓDIGO F. F.
Tabla
OF Nº
40.DEL
Resumen
Cantidad deCantidad
la variable
DEFECTOStiempo entregaTabla
CLIENTE cumplimien
Cantidad41.Cantidad
DatosDEFECTOS
de antes y después
CLIENTE cumplimien
Asignada entregada de la variable
CANTIDAD nivel de calidad
Asignada entregada CANTIDAD
PRODUCTO to to
1 PCTNÑ019 100 102 5.00 A.P.T no cumple 150 154.00 0 APT si cumple
2 PCTNÑ020 100 103 0.00 A.P.T si cumple 150 152.00 0 FP030020 si cumple
3 PCTNÑ021 50 50 0.00 A.P.T si cumple 100 102.00 1 FP030020 no cumple
4 PCTNÑ022 100 103 0.00 A.P.T si cumple 1000 1000.00 0 APT si cumple
5 PCNPL007 100 92 10.00 FP030008 no cumple 10000 10120.00 2 APT no cumple
6 PCNPL008 50 52 0.00 FP030008 si cumple 250 286.00 0 APT si cumple
7 PCNML001 150 145 12.00 FP030008 no cumple 1000 1014.00 0 APT si cumple
8 PCNML002 95 83 15.00 FP030008 no cumple 300 301.00 0 APT si cumple
9 POTRS01 1300 1180 54.00 MELBAT no cumple 200 205.00 1 APT no cumple
10 POTRS02 1300 1300 12.00 MELBAT no cumple 120 123.00 0 APT si cumple
11 PTEMA085 100 104 0.00 FP010062 si cumple 270 273.00 0 APT si cumple
12 PTEMA059 100 104 0.00 FP010062 si cumple 330 351.00 0 APT si cumple
13 PTEMA062 1100 1108 0.00 FP010062 si cumple 1500 1493.00 7 APT no cumple
14 PPTFM007 2000 2404 6.00 FP010062 no cumple 200 209.00 0 APT si cumple
15 PCDPA016 500 500 0.00 FP010062 si cumple 1000 1002.00 0 APT si cumple
16 PCDML004 150 156 0.00 FP010062 si cumple 25 27.00 0 FP030021 si cumple
17 PUNTG004 600 592 8.00 FP010062 no cumple 400 415.00 0 FP030021 si cumple
18 PUNTG002 550 554 14.00 FP010062 no cumple 500 500.00 0 FP030021 si cumple
19 PUNTG010 100 120 20.00 FP010062 no cumple 250 252.00 0 FP030005 si cumple
20 PUNTG011 11500 11900 41.00 A.P.T no cumple 100 102.00 0 FP030006 si cumple
21 PTEMA008 300 323 0.00 FP010062 si cumple 0 3051.00 3 APT no cumple
22 PUNTC002 500 502 0.00 FP010062 si cumple 1000 1044.00 14 APT no cumple
23 PCTNÑ004 300 326 2.00 FP010062 no cumple 2000 2034.00 0 FP030022 si cumple
24 PCTHC006 1000 1010 0.00 FP010062 si cumple 20000 20950.00 27 FP030020 no cumple
25 PCTHC007 1000 1116 1.00 FP010062 no cumple 2000 1940.00 13 FP030001 no cumple
26 PBUML018 1000 1001 0.00 FP010062 si cumple 1000 1056.00 0 FP030001 si cumple
27 PUNTE001 5000 5930 14.00 FP010062 no cumple 2000 1998.00 10 FP030001 no cumple
28 PCNPL006 2000 2001 0.00 APT si cumple 150 151.00 0 FP030001 si cumple
29 PCTHC011 550 577 9.00 APT no cumple 220 221.00 0 APT si cumple
74
Figura 67. Diagrama barras antes y después del nivel de calidad
Tabla 44. Costo de inversiónFigura 68. Diagrama barras antes y después del
nivel de calidad
Etapa Actuar
La última etapa del ciclo Deming tiene como finalidad continuar con él y la
estandarización de los procedimientos
75
comunicada y entendida dentro de la organización, y que es revisada por la
dirección para su continua adecuación.
76
Tabla 45. Costo de inversión
COSTO 19600
BENEFICIO 29000
B/C 1.48
77
III RESULTADOS
78
3.1. Análisis descriptivo
Después de la aplicación y desarrollo de la metodología, se realizó la
recolección de los datos donde la variable independiente del presente trabajo
de investigación, que es la implementación del ciclo Deming para mejorar la
calidad en el área de producción de la empresa Farco Perú S.A.C. de lo que se
determinó la muestra de 29 ordenes producidas en el presente mes, para así,
realizar el correspondiente análisis con los datos recolectados de los
indicadores propuestos en periodos mensuales, se comprende que se
recolecto información mensual desde diciembre 2016 que se realizó la pre
prueba, desde enero 2017 que se aplicó el ciclo Deming y por ultimo febrero
2017 que se realizó la post prueba.
79
órdenes fabricadas, y a la vez se logra la mejora en el nivel de servicio que
brinda la empresa. Se adjunta los datos en la tabla, y los gráficos del antes
versus del después de cada indicador, en la figura 24 eficacia de programación
máquina y la figura 25 disponibilidad de la máquina.
V A R IA B LE IN D E P E N D IE N T E :
C IC LO D E M IN G ANTES DESPUES
Figura 69. Grafico lineal de la pre prueba y post prueba
M A N T E N IM IE N T O
de la eficacia de la
M A N T E N IM IE N T O
maquinaTabla
N° 52.
C O D IG O P R Resumen
O D UC TO Edel
F IC Aantes
C IA y después de
C O R R E C T IV O la eficacia y la disponibilidad.
E F IC A C IA C O R R E C T IV O
M IN UT O S M IN UT O S
80
Figura 70. Grafico lineal de la pre prueba y post prueba de la eficacia de la maquina
Tabla 53. Resumen del antes y después del cumplimiento entrega y nivel de
calidadFigura 74. Diagrama de barra del antes y después de la disponibilidad de maquina
81
En el grafico 25 se observa, en la pre prueba de la variable independiente que
es ciclo Deming con su respectivo indicador disponibilidad de la maquina en el
cual se refleja los paros correctivos que se realiza en la producción por órdenes
que son por la falta de materia prima, materiales, herramientas, planos de
fabricación, pedidos a última hora de urgencia, mal uso de la maquinaria, falta
de mantenimiento que causan desperdicio de tiempo y luego en la post prueba
se mejora la planificación de abastecimiento de materia prima, entrega de
materiales y herramientas, se delimita las responsabilidades de los operarios y
jefes, así mismo, se realiza el seguimiento y control de responsabilidades de
actividades y mantenimientos preventivos.
Se adjunta los datos en la tabla, y los gráficos del antes versus del después de
cada indicador, en la figura 22 eficacia de tiempo de entrega y la figura 22 nivel
de calidad
82
Tabla 54. Resumen del antes y después del cumplimiento entrega y nivel de calidad
V A R IA B LE D E P E N D IE N T E ANTES DESPUES
C Ó D IG O D E L C UM P LIM IE N C UM P LIM IE N
N° N ° D EF EC T OS N ° D EF EC T OS
Figura 75. Diagrama Plineal
R O D UC Tde
O la
T O pre
E N T Ry
EGpost
A prueba del cumplimiento
TO E N T R EGA entregaTabla
55. Resumen 1 del antes
PCTNÑ019 y después0 del cumplimiento 5 entrega
-2 y nivel 0 de calidad
2 PCTNÑ020 0 0 0 0
3 PCTNÑ021 0 0 -3 1
4 PCTNÑ022 1 0 -3 0
5 PCNPL007 0 10 1 2
6 PCNPL008 -1 0 -1 0
7 PCNML001 1 12 -2 0
8 PCNML002 2 15 0 0
9 POTRS01 -1 54 -2 1
10 POTRS02 1 12 -1 0
11 PTEMA085 -3 0 1 0
12 PTEMA059 1 0 -4 0
13 PTEMA062 -4 0 -8 7
14 PPTFM007 -2 6 -1 0
15 PCDPA016 0 0 -2 0
16 PCDML004 1 0 -2 0
17 PUNTG004 0 8 0 0
18 PUNTG002 0 14 -1 0
19 PUNTG010 -4 20 0 0
20 PUNTG011 -4 41 -1 0
21 PTEMA008 3 0 -1 3
22 PUNTC002 1 0 0 14
23 PCTNÑ004 0 2 -3 0
24 PCTHC006 -3 0 -7 27
25 PCTHC007 2 1 -3 13
26 PBUML018 -5 0 -3 0
27 PUNTE001 5 14 -5 10
28 PCNPL006 -2 0 -4 0
29 PCTHC011 -3 9 -4 0
Fuente: Elaboración propia
Figura 76. Diagrama lineal de la pre y post prueba del cumplimiento entrega
Figura 77. Diagrama de barra de la pre y post prueba del nivel de calidadFigura 78.
Diagrama lineal de la pre y post prueba del cumplimiento entrega
83
Respeto en la figura 26 se evidencia que en la pre prueba de la variable
dependiente que es la calidad, con su respectivo indicador cumplimiento de
entrega, refleja un deficiente cumplimiento de entrega de ordenes o pedidos,
puesto que se no había organización y control en los procesos de producción y
relacionados, es decir el personal realizaba su labor como comprendían o le
habían indicado en un principio con el único objetivo de producir sin medidas
de control, ocasionando pérdida de tiempo si no se conocía el producto a
fabricar o si no había las herramientas o materiales a disposición, luego en la
post prueba se mejora la organización, se dispone las responsabilidades, se
delega un personal para el seguimiento y control de producción, se capacita al
personal en sus funciones y toma de tiempos en la producción, como así
también en el afilado y mantenimiento de sus herramientas de producción. Por
consecuencia se logra la disminución de producción, mejorando el
cumplimiento de entrega de los pedidos al almacén de productos terminados.
Figura 79. Diagrama de barra de la pre y post prueba del nivel de calidad
84
control de los productos, el personal laboraba por acciones propias o del
personal más antiguo que le explicaba en un momento como realizar su labor,
luego en la post prueba se dispone a un experto que capacitara, guiara y
controlara la producción en los operarios para realizar su trabajo como debe
ser, y así se observa con la disminución de productos fallados o defectuosos,
como consecuencia en una mejora en la calidad del producto y la satisfacción
del cliente.
85
paramétrico porque su ρvalor 0.144 es > a 0.050. En conclusión, de los
resultados obtenidos se procederá con el análisis del estadígrafo de T
student, puesto que, se quiere comprobar si la calidad ha mejorado.
86
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar la hipótesis
mediante valor de significancia, se adjunta en la tabla 22
Tabla 58. Prueba de muestras de la hipótesis general
Prueba de muestras emparejadas
Sig.
(bilateral)
CALIDAD PRE PRUEBA -
Par 1 0.000
CALIDAD POST PRUEBA
Fuente: Elaboración propia
De la tabla 22, se verifica la significancia (ρvalor) de la prueb de T student,
aplicada a la calidad en la pre prueba y la post prueba es de 0.000 siendo
menor a 0.050, por lo tanto se concluye por la regla de decisión, se rechaza
la hipótesis nula y se acepta La aplicación del ciclo Deming mejora la calidad
en la producción de la línea automotriz de la empresa Farco Perú SAC,
Puente Piedra 2017.
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica
Ha: La aplicación del ciclo Deming mejora el tiempo de entrega en la
producción de la línea automotriz de la empresa Farco Perú SAC,
Puente Piedra 2017.
87
Tabla 59. Prueba de normalidad de la primera hipótesis especifica
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.
CUMPLIMIENTO ENTREGA PRE PRUEBA 0.952 29 0.201
CUMPLIMIENTO ENTREG POST PRUEBA 0.926 29 0.042
a. Corrección de significación de Lilliefors
88
Para confirmar que el análisis sea el correcto, realizaremos el análisis
mediante el nivel de significancia (ρvalor) de los resultados de la aplicación del
ciclo Deming en la prueba de Wilcoxon a ambos tiempos entrega.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar la hipótesis
mediante valor de significancia, se adjunta en la tabla 25
89
Los resultados son analizados en el SPSS, comprobando su
comportamiento paramétrico, se adjunta en la tabla 26:
90
Tabla 63. Estadísticos descriptivos de la segunda hipótesis especifica
Estadísticos descriptivos
Desviación
N Media Mínimo Máximo
estándar
NIVEL DE CALIDAD PRE PRUEBA 29 7.6897 12.67479 0.00 54.00
NIVEL DE CALIDAD POST PRUEBA 29 2.6897 6.11849 0.00 27.00
Fuente: Elaboración propia
De la tabla 27, se ha demostrado que la media (µ) del nivel de calidad en la
pre prueba es 7.6897 y es menor que la media de la calidad en la post
prueba 2.6897 por consiguiente no se cumple Ho: µNcpre < µNcpost, por
lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación del ciclo Deming no
mejora el nivel de calidad en la producción de la empresa Farco Perú SAC,
Puente Piedra 2017.
Para confirmar que el análisis sea el correcto, realizaremos el análisis
mediante el nivel de significancia (ρvalor) de los resultados de la aplicación del
ciclo Deming en la prueba de Wilcoxon a ambos del nivel de calidad.
Regla de decisión:
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar la hipótesis
mediante valor de significancia, se adjunta en la tabla 28
Tabla 64. Estadísticos de prueba de la segunda hipótesis especifica
Estadísticos de pruebaa
NIVEL DE CALIDAD POST PRUEBA -
NIVEL DE CALIDAD PRE PRUEBA
Z -1,949b
Sig. asintótica
0.044
(bilateral)
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente: Elaboración propia
91
IV. DISCUSIÓN
92
Del análisis realizado a la calidad en la pre prueba y la post prueba del presente
proyecto de investigación, se logró la mejora en un 13.55 mediante la aplicación
de la metodología del ciclo Deming, esto significa que por cada orden producida
se genera un mejor característica de la calidad en un 13.55% con respeto al
mes anterior, como también se constata la aceptación de la hipótesis general
por los resultados estadísticos obtenidos. Con la mejora en la producción se
obtuvo una mejor planificación en las ordenes, estandarización en los procesos
y responsabilidades en el área de producción dando un mejor orden y control en
las actividades realizadas, el personal se compromete en sus acciones y el
labor realizado, los cambios de puesto de trabajo se disminuyen, las áreas
como planificación, compras y almacén realizan su labor en coordinación,
disminuyendo los tiempos de fabricación, los tiempos muertos, aumentando así
la disponibilidad del tiempo para la fabricación y realización del trabajo, los
niples y conexiones de bronce son productos que necesitan un control de
producción riguroso, ya que se abastece a un mercado que lo utiliza para
medidas de seguridad en sus productos, como galones de gas, conductos de
gas, conexiones de cañerías industriales, para la conexión de sistemas
automotriz. Así mismo, se concuerda con los resultados con Huanca en su tesis
“Implementación de una mejora continua para una lavandería en el área de
lavado al seco” donde concluye que la efectividad del proyecto de investigación
logro la mejorar de los procesos de producción en los trabajadores, mis
resultados están sustentados por Summers (2006, p.18) que explica que el ciclo
Deming plantea que las actividades tiende a mejorar la calidad y los procesos
constituyen el catalizador necesarios, mejorar la calidad provoca una
disminución de costos, menores errores, reducción de números de retrasos y
mejor utilización de re cursos, factores que a su vez conducen a mejorar la
productividad.
2. Del análisis realizado a la calidad en la pre prueba y la post prueba del
presente proyecto de investigación, se logró la mejora en un 2.75 mediante la
aplicación de la metodología del ciclo Deming, esto significa que por cada orden
producida se genera un mejor cumplimiento de entrega en un 2.5% con respeto
al mes anterior, sin embargo se constata el rechazo de la primera hipótesis
especifica por los resultados estadísticos obtenidos en el spss. Pero los datos
93
obtenidos muestran una mejora en los cumplimientos de entrega de las
ordenes, un mejor control en la producción, los factores que afectaron a lograr a
mejorar el cumplimiento de entrega fueron: capacitación del personal en el
cumplimiento de su puesto de trabajo, el manejo de herramientas y equipos de
trabajo, la organización de sus actividades diarias y reportes, disminuyendo el
tiempo de reprocesos, trabajos innecesarios, tiempos muertos y movimientos
innecesarios por el traslado de los productos, materia prima o herramientas en
la fabricación de niples y conexiones de bronce, que son productos que
necesitan un control de producción riguroso, ya que se abastece a un mercado
que lo utiliza para medidas de seguridad en sus productos, como galones de
gas, conductos de gas, conexiones de cañerías industriales, para la conexión
de sistemas automotriz. Así mismo, se concuerda con los resultados con Reyes
en su tesis “Implementación del ciclo de mejora continua Deming para
incrementar la productividad de la empresa calzados León en el año 2015”
donde concluye obtener un mejor flujo de sus procesos en la elaboración del
producto, la disminución de los movimientos innecesarios de un 46 al 32%, mis
resultados están sustentados por Aldana de Vega ( 2011, p.227) donde afirma
para elaborar el PHVA, se partió del concepto de que la calidad es alcanzar o
exceder las expectativas y requerimientos del clientes y que al practicar la
calidad, se eliminaría los obstáculos y se tendría eficiencia en las maquinas, en
el tiempo y en los materiales.
3. Del análisis realizado al nivel de calidad en la pre prueba y la post prueba del
presente proyecto de investigación, se logró la mejora en un 21% mediante la
aplicación de la metodología del ciclo Deming, esto significa que en las 29
órdenes producidas se disminuye la cantidad de productos defectuosos o
fallados con respeto al mes anterior, así mismo, se constata la aceptación de la
segunda hipótesis específica, por los resultados estadísticos obtenidos en el
spss. Los datos obtenidos muestran una mejora en la producción de las
ordenes, causando la disminución de reprocesos, reparaciones, disminuir los
tiempos de contabilización de todo lo producido, los factores que afectaron a
lograr a mejorar el nivel de calidad fueron: estandarización en los procesos de
producción, control y seguimiento en la producción, el manejo de herramientas y
equipos de trabajo, en la fabricación de niples y conexiones de bronce, que son
94
productos que necesitan un control de producción riguroso, ya que se abastece
a un mercado que lo utiliza para medidas de seguridad en sus productos, como
galones de gas, conductos de gas, conexiones de cañerías industriales, para la
conexión de sistemas automotriz. Así mismo, se concuerda con los resultados
con Rodriguez en su tesis “Propuesta de un sistema de mejora continua para la
reducción de mermas en una procesadora de vegetales en el departamento de
Lima con el objetivo de aumentar su productividad y competitividad” donde
concluye la importancia de la implementación de un sistema de mejora
continua, en los procesos de planta donde se realizó una reducción de las
mermas de un 39%, y aumentar la productividad a un 70% haciendo a la
empresa más competitiva, mis resultados están sustentados por Summers (
2011, p19) donde explica que el ciclo Deming es adoptar una nueva filosofía,
donde se rechaza por completo los niveles de calidad y el mal servicio,
induciendo a la mejora continua.
95
V. CONCLUSIÓN
96
Las conclusiones del presente trabajo de investigación dan respuesta a los
problemas y objetivos planteados y son:
97
VI. RECOMENDACIONES
98
Las recomendaciones de la implementación del ciclo Deming para mejorar la
calidad en el área de producción:
99
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
100
AGUADELO, Luis. Evolución de la Gestión por procesos. Colombia: Gráfico Ltda,
2012. 304p.
ISBN: 978-958-8585-30-7
101
LOBO MESQUITA, Ligia. Mejoras en los procesos productivos de una fábrica de
calzados con el uso de las herramientas de la calidad de la escuela japonesa.
Tesis (Maestría en Calidad Industrial). Argentina, Buenos Aires: Universidad
Nacional de San Martín, 2012. 149p.
102
SÁNCHEZ RACINES, Sergio. Aplicación de las 7 herramientas de la calidad a
través del ciclo de mejora continua de Deming en la sección de hilandería en la
fábrica pasamanería s.a. Tesis (Ingeniero industrial). Cuenca -Ecuador:
Universidad de Cuenca, 2013. 96p.
103
ANEXO
104
Anexo 1: Procedimiento de fabricación
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para definir el proceso de fabricación de Niples y
Conexiones de Bronce.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los productos Fabricación de Niples y Conexiones de Bronce.
3. DEFINICIONES
3.1 Fabricación: Confección o elaboración de un producto a partir de la combinación de sus
componentes, especialmente cuando se realiza en serie y por medio de máquinas.
3.2 Instructivo: Documento que sirve para enseñar o instruir.
3.3 Operación: Ejecución de una acción.
3.4 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
3.5 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
3.6 Observación: Es una falla aislada o esporádica en el contenido o implementación de los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, o cualquier incumplimiento parcial en un
requisito de la norma de referencia que no llega a afectar directamente o de manera crítica
al Sistema de Gestión de la Calidad.
4. CONDICIONES
4.1 En caso de que los requisitos sean establecidos por el cliente, el Coordinador de Ventas y
Facturación comunica por medio de la Solicitud de Fabricación los requisitos establecido
por el cliente a Planeamiento, a la vez este informará vía correo electrónico a los Jefes
correspondientes.
105
4.2 El Coordinador de Ventas y Facturación y/o los Representantes de Ventas, recibe las
muestras o planos de los clientes para nuevos productos, para su fabricación, registra en el
Control de Bienes y entrega al Jefe de Planeamiento.
4.3 El Jefe de Producción y Asistente de Control de Calidad, debe rellenar los campos de
observación cuando haya necesidad de reportar fallas aisladas o esporádicas.
4.4 El encargado de Almacén de Materia Prima y Herramientas emite una Nota Interna con la
orden servicio por acabado externo, entrega al encargado del trasporte dos copias uno
para almacén de producto terminado y otro para el traslado hacia la empresa prestadora de
servicio y el traslado de una vez terminado el servicio de la empresa prestadora de servicio
hacia el almacén de producto terminado
4.5 La Orden de Servicio en general lo emite logística.
4.6 El Jefe de Gestión de la Calidad, es la responsable de elaborar las Ficha Técnicas de cada
producto terminado, en coordinación con el Jefe de Planeamiento y Jefe de Producción, y la
realización de la revisión y aprobación final lo hace el Gerente General.
4.7 En caso de recepción de muestras o planos de cliente el Jefe de Planeamiento deberá
registrar el ingreso de la misma en el formato Control de Bienes- Producción con el Jefe
de Gestión de la Calidad registra.
4.8 El Jefe Producción se encargará de estar en constante verificación de los productos de
acuerdo a lo especificado en la ficha técnica.
4.9 El Asistente de Control de la Calidad realizará una Verificación de medidas Principales
al inicio y al final de cada operación y de acuerdo al tiempo estándar establecido, se
revisará en promedio de 4 veces día.
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Planificación de la Producción
106
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Antes de la Producción
107
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
a. Orden de Fabricación
b. Orden de Producción
c. Lote de Producto Terminado
d. Producto
e. Código de producto
f. Cantidad
g. Materia prima
h. Peso aprox.
i. Acabado
j. Fecha de inicio
k. Fecha de entrega
l. Cliente
m. Herramientas
n. Operario
o. Máquina
p. Horas estándar
Traslada información de las herramientas que se necesitaran para
cada operación en el registro de Control de Herramientas.
108
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
13 Personal FARCO Acondiciona el área y el torno para fabricar los productos según los
requerimientos de lo encomendado, de acuerdo al Instructivo de
109
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
110
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Jefe de Producción
Supervisa y registra en la Orden de Producción el proceso de
20 y Control de
soldadura.
Calidad
111
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Encargado de Realiza el proceso de lavado y secado a todas las piezas que han
Almacén de resultado del torneado, excepto las piezas que han pasado por
25
Materia Prima y soldadura, las piezas que pasan por el proceso de pulido, de acuerdo
Herramientas al Instructivo de Lavado y Secado.
Recepción de documento:
Encargado de Documentos:
Transporte y
27 Cobranzas/ Guía de remisión
autorizado
27.2. En caso de productos que no necesiten servicios de
acabado, lleva al almacén de producto terminado (oficina los
Olivos).
Documentos:
112
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Guía de remisión
Encargado de Genera una nota interna para él envió de los productos que necesitan
28 Materia Prima y servicio por Acabado.
Herramientas.
Encargado de
Traslada la nota interna al proveedor del Servicio de Acabado y para
29 Transporte y
el control del almacén de producto terminado.
Cobranzas/
Encargado de
Transporte y Transporta los productos y los lleva al almacén de producto terminado,
33
Cobranzas/ donde se entrega la Guía de Remisión y/ u Orden de Servicio.
Personal FARCO
113
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Encargado de
Registra la cantidad de los productos no conforme en el Registro de
Almacén de
37 Productos no conformes y realiza el ingreso de las nuevas cantidades
Producto
en el sistema mediante una nota interna.
Terminado
Terminado Acabado.
114
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para la calibración de los instrumentos de medición
utilizados en el Diseño y Fabricación de Niples y Conexiones de Bronces en Industrias
Farco Perú S.A.C.
2. ALCANCE
Aplica para todos los equipos e instrumentos de medición utilizados en el Diseño y
Fabricación de Niples y Conexiones de Bronce.
3. DEFINICIONES
a. Ajuste: Operación destinada a hacer que un instrumento de medición tenga un
desempeño compatible con su uso.
115
medición y los correspondientes valores de las magnitudes establecidas por
patrones, determinado por la incertidumbre del instrumento.
4. CONDICIONES
a. Los instrumentos de medición deberán contar con una etiqueta que indique la
identificación y fecha de calibración.
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
116
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Jefe de Sistema
Recepciona el instrumento de medición calibrado con su respectivo
4 de Gestión
Certificado de Calibración.
Integrado
Jefe de Sistema
Mantiene los certificados de calibración de los instrumentos bajo su
5 de Gestión
custodia. El procedimiento continúa en 9.
Integrado
Las dos o tres primeras letras del nombre del equipo y si tiene dos
palabras, las iniciales de cada palabra o a criterio del Responsable –
número correlativo que representa al equipo.
Jefe de Sistema
8 Revisa que todos los equipos hayan sido codificados adecuadamente.
de Gestión
117
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Integrado
Jefe de Sistema
Informa al Jefe de Producción de los resultados de las calibraciones y
9 de Gestión
verificaciones realizadas.
Integrado
Jefe de Sistema
10 de Gestión Verifica que los instrumentos estén calibrados/ verificados.
Integrado
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para eliminar las causas de las No
Conformidades reales y/o potenciales mediante la determinación, implantación, control,
seguimiento y verificación de la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas, con el
fin de prevenir su ocurrencia o repetición en el Sistema de Gestión de Calidad.
118
2. ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el Representante de la Dirección y es fuente
de consulta y aplicación para todo el personal INDUSTRIAS FARCO PERÚ SAC. El
procedimiento se inicia con la identificación de una No Conformidad real o potencial por
parte del personal y finaliza con la revisión del estado de las acciones correctivas y/o
preventivas detectadas.
3. DEFINICIONES
a. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
detectada u otra situación no deseable.
4. CONDICIONES
a. Las No Conformidades reales se identifican a partir de:
119
Los reclamos de los clientes que se repiten y proceden.
El análisis de datos.
d. En el caso de ser el RED responsable del análisis de causas y/o acciones a tomar,
verifica la SAC el Gerente General.
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Identificación
120
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Identificación
Evaluación y Descripción
Análisis de Causas
121
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Identificación
la SAC.
Acciones a Tomar
Verificación
122
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Identificación
Seguimiento
1. OBJETIV O
Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la identificación y el control
oportuno de los productos no conformes, a fin de prevenir su uso o entrega no intencional;
así como, establecer las responsabilidades y autoridades relacionadas con su tratamiento.
2. ALCANCE
123
El presente procedimiento es administrado por el área de Producción y es fuente de
consulta y aplicación para todo el personal involucrado en el Diseño, Fabricación y
Comercialización de Niples y Conexiones de Bronce. El procedimiento se inicia con la
identificación del Producto No Conforme por parte del personal y finaliza con el análisis de
repetición del Producto No Conforme.
3. DEFINICIONES
a. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
c. Producto No Conforme: Es aquel servicio y/o producto que incumple con los
requisitos especificados.
4. CONDICIONES
a. Son ejemplos de productos no conformes:
Vibración, por defecto de acabado generado por una herramienta de corte mal afilada.
Medida incorrecta.
124
b) Reclasificación (Cambiar la tipología de un producto)
c) Reciclado (Acción tomada sobre un producto No Conforme para impedir
su uso inicialmente previsto.
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
2 Planta Ensenada
125
3 Asistente de
Sistema de
Registra el Producto No Conforme en el registro Control de Proceso de
Gestión
Productos No Conformes en el caso de la Planta Ensenada, y en el
Integrado
Registro de PRODUCTOS NO CONFORMES en el caso de hallazgo de
(ENSENADA)
productos no conformes de Almacén De Producto Terminado
/almacen de
En caso los productos no conformes lleguen de los clientes a la Oficina
producto
Administrativa de los Olivos, lo describirán en el Registro de
terminado/
Sugerencias, Reclamos, Quejas y Productos No Conformes,
Coordinador de
describiendo las acciones inmediatas a tomar, en coordinación con
Facturación y
las personas involucradas.
Ventas (Los
Olivos)
4 Personal de
ENSENADA/
Coordinador de Toma las acciones inmediatas o correcciones requeridas para eliminar la
Facturación y No Conformidad.
Ventas (Los
Olivos)
1. OBJETIVO
126
Establecer y mantener el procedimiento para realizar la inspección en materias primas e
insumos críticos, producto en proceso y producto final.
2. ALCANCE
Se aplica a las materias primas e insumos críticos, producto en proceso y producto final,
necesarios para asegurar que la fabricación de Niples y conexiones de bronce cumplan con los
requisitos especificados.
3. DEFINICIONES
3.1 NTP: (Norma Técnica Peruana), la normalización o la elaboración de normas técnicas
constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de la competitividad de las
empresas.
3.3 Materia Prima: Componente principal de los cuerpos, susceptible a toda clase de formas y
de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas,
perceptibles a través de los sentidos.
3.5 Producto Conforme: Es aquel producto que cumple con los requisitos determinados por el
sistema de gestión y reglamentarios.
3.6 Producto No Conforme: Es todo aquel que no cumple con algún requisito determinado por
el sistema de gestión y reglamentario.
4. CONDICIONES
4.2 La “Tabla 1 letras Código del Tamaño de Muestra” y “Tabla 2-a - Planes de Muestreo
Simple para Inspección Normal, deben estar enmicados y a disponibilidad del personal de
producción.
127
4.3 El Límite de Calidad Aceptable, para el Plan de Muestreo Simple para Inspección
Normal 2.5.
5. DESCRIPCIÓN
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Encargado de
1 Almacén de MP Recibe la materia prima y los Insumos para la inspección.
y Herramientas.
Encargado de
Inspecciona la materia prima y los insumos según la Guía de Remisión
2 Almacén de MP
y los Criterios de Aceptación de la Materia Prima.
y Herramientas.
Encargado de
Si el producto es conforme pasa a la siguiente actividad, de lo contrario
3 Almacén de MP
pasa a la actividad 6.
y Herramientas.
Encargado de
Identifica estado de conformidad, registra en el Control de Ingresos de
4 Almacén de MP
Materia Prima y comunica al Jefe de Planeamiento y Logística.
y Herramientas.
Asistente de
Registra la conformidad en el Control de Productos Comprados (Sello
5 Administración y
de conforme en guías de remisión) para la recepción de materiales.
Logística
Encargado de
Identifica estado de no conformidad y comunica al Asistente de
6 Almacén de MP
Administración y Logística.
y Herramientas.
128
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Asistente de
Registra la re-inspección de los productos en el Control de Productos
11 Administración y
Comprados.
Logística
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Supervisor de
Producción y
1 Recibe el producto para la inspección.
Control de
Calidad
Supervisor de
Producción y
2 Inspecciona el producto según lo señalado en el Plan de Calidad.
Control de
Calidad
Supervisor de
Producción y Si el producto es conforme pasa a la siguiente actividad, de lo contrario pasa a
3
Control de la actividad 7.
Calidad
129
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Supervisor de
Producción y
4 Identifica estado de conformidad.
Control de
Calidad
Supervisor de
Producción y
5 Registra la conformidad en la Orden de Producción.
Control de
Calidad
Personal
6 Continúa con el proceso productivo.
Operario
Jefe de
Producción/
9 Analizas la no conformidad y emite una solicitud de acción correctiva
control de
Calidad
Gestión de
10 Calidad/ Gestión para devolución (correo electrónico, llamada telefónica )
Planeamiento
Gestión de
11 calidad/ Inspección del nuevo lote
almacén
130
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Supervisor de
Producción y Registra el producto no conforme en la Orden de Producción
13
Control de correspondiente.
Calidad
Asistente de
Sistema de Registra el producto no conforme en el Control de Productos No
14
Gestión Conformes para los productos en proceso.
Integrado
Asistente de
Sistema de Registra la re-inspección de los productos en proceso en el Control de
17
Gestión Productos No Conformes en el Proceso de Producción.
Integrado
Asistente de
Sistema de Continúa con el proceso productivo, registrando igualmente las acciones
18
Gestión tomadas en la Orden de Producción correspondiente.
Integrado
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
131
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Jefe de
Producción /
1 Jefe de Sistema Recibe el producto para la inspección.
de Gestión
Integrado
Jefe de
Producción /
Jefe de Sistema Inspecciona el producto según lo señalado en el Protocolo de Ensayo de
2 de Gestión Torque y Protocolo de Ensayo de Presión, Plan de Calidad para la
Integrado/ y Fabricación de Niples y Conexiones de Bronce y en la Ficha Técnica.
Control de
Calidad
Jefe de
Producción /
Jefe de Sistema
3 de Gestión Si el producto es conforme pasa a la siguiente actividad, de lo contrario pasa a
la actividad 5.
Integrado/ y
Control de
Calidad
Jefe r de
Producción y Registra los datos y la conformidad en el Formato de Torque y el Formato de
4
Control de Presión para los productos terminados.
Calidad
Jefe de
Producción /
Jefe de Sistema
5 Identifica estado de no conformidad.
de Gestión
Integrado/ y
Control de
132
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Calidad
Jefe de
Producción y Registra la no conformidad en el Formato de Torque y Presión para
6
Control de los productos terminados.
Calidad
Asistente de
Sistema de Registra el producto terminado no conforme en el Control de
7
Gestión Productos no Conformes.
Integrado
Jefe de
Producción /
8 Define la acción a tomar del producto no conforme en el Control de
Jefe de Sistema
Productos no Conformes para los productos terminados.
de Gestión
Integrado
Jefe de
Producción /
9 Jefe de Sistema Coordina la acción a tomar con los involucrados dependiendo de la gravedad
de la no conformidad.
de Gestión
Integrado
Asistente de
Sistema de Registra la re-inspección de los productos terminados en el Control de
10
Gestión Productos no Conformes.
Integrado
Jefe de
Producción /
11 Jefe de Sistema Fin del proceso productivo.
de Gestión
Integrado
133
Anexo 6: Procedimiento de mantenimiento de equipo
1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para las actividades de mantenimiento de los equipos /
instalaciones en INDUSTRIAS FARCO PERÚ S.A.C.
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.1 Mantenimiento Correctivo: Acciones de mantenimiento que corrigen fallas ocurridas.
3.2 Mantenimiento Externo: Mantenimiento realizado por un proveedor de servicios.
3.3 Mantenimiento Interno: Mantenimiento realizado por el personal de la organización.
3.4 Mantenimiento Preventivo: Acciones de mantenimiento que evitan o minimizan fallas que
presumiblemente suelen ocurrir.
4. CONDICIONES
4.1 El Programa de Mantenimiento de Equipos deberá ser elaborado dentro del primer mes de
cada año.
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Mantenimiento Preventivo
134
2 Asistente del
Elabora el Programa de Mantenimiento de Equipos y solicita su
Sistema de Gestión
aprobación al Gerente General.
Integrado
8 Encargado de
Mantenimiento/ Jefe
Realiza el mantenimiento preventivo del equipo.
de Producción
/Proveedor
9 Jefe de Producción /
Supervisa el mantenimiento preventivo del equipo.
Gerente General
10 Jefe de Producción /
Jefe de Sistema de Recibe el Reporte de Mantenimiento del Equipo.
Gestión Integrado
135
11 Jefe de Producción /
Revisa y mantiene los registros del mantenimiento preventivo de los
Jefe de Sistema de
equipos
Gestión Integrado
Mantenimiento Correctivo
3 Jefe de Producción Realiza las coordinaciones ya sean estas internas (personal técnico) o
externas (Proveedor de Servicios) según sea el caso, para solucionar
el problema.
5 Jefe de Producción/
Jefe de
Supervisa el mantenimiento correctivo del equipo.
Administración y
RRHH y Logística
7 Jefe de Sistema de Mantiene los registros del mantenimiento correctivo de los equipos.
136
Mantenimiento Correctivo
Gestión
Integrado/Jefe de
Administración
RRHH y Logística
1. OBJETIVO:
El objetivo de este instructivo es establecer los lineamientos necesarios para la
Determinación del proceso de Torneado dentro del proceso productivo en la fabricación de
nuestros productos.
2. ALCANCE:
Aplica a las actividades de fabricación de los productos, desde el almacén de Materia Prima
hasta Planta de producción.
3. CONDICIONES:
Realizar un correcto torneado para darle las medidas exactas a nuestros productos.
En el caso de los tornos automáticos utilizar mecanol como refrigerante para el enfriamiento
y duración de las herramientas.
137
ACTIVIDADES DE TORNEADO EN UN TORNO AUTOMÁTICO Y
Nº RESPONSABLES
UN TORNO REVOLVER
Encargado de Planeamiento.
138
(dispositivos del torno), según corresponda (corte, cilindrar,
perfilar),
139
31. En caso de Perforar: Hacer un agujero en una superficie
atravesándola en parte o en su totalidad.
140
1. OBJETIVO:
El objetivo de este instructivo es establecer los lineamientos necesarios para la Soldadura
dentro del proceso productivo en la fabricación de nuestros productos.
2. ALCANCE:
Aplica a las actividades de fabricación de los productos en Producción.
3. CONDICIONES:
Preservar el buen estado de la máquina de Soldar, con el fin de generarle una vida útil
más duradera.
Operario de soldar.
1 10. Encender la máquina, enciende los 6 sopletes.
Soldadura
11. Colocar los productos en la rueda giratoria, para su
respectiva soldadura.
12. Girar manualmente el plato de 12 dispositivos en sentido
anti-horario.
13. Soldar con la soldadura de plata determinada; hasta
fusionar la soldadura la cual subirá la temperatura y el
bórax o fundente que ayudará a la fluidez de la soldadura.
14. Utilizar un alicate de puntas para retirar los productos ya
141
listos.
15. Colocar los productos ya soldados en la mesa de trabajo.
16. Dejar enfriar los productos.
17. Colocarlos en la canastilla para su despacho al Almacén
de Productos Terminados.
1. OBJETIVO:
El objetivo de este instructivo es establecer los lineamientos necesarios para la
Determinación del proceso de Lavado y Secado en la fabricación de nuestros productos.
2. ALCANCE:
Aplica a las actividades de Lavado y Secado dentro de la planta de Producción.
3. CONDICIONES:
142
Encargado de 45. Pesar las piezas utilizando como patrón una cantidad,
2 Almacén de MP y dando un peso aproximado, en el caso de las piezas
Herramientas pequeñas.
1. OBJETIVO:
El objetivo de este instructivo es establecer los lineamientos necesarios para la
Determinación del proceso de Ensamble de nuestros productos terminados.
2. ALCANCE:
Aplica a las actividades de ensamble de los productos terminados, desde el almacén de
Productos Terminados hasta el cliente final.
3. CONDICIONES:
En el caso del niple pasamuro x cañería y el codo pasamuro x cañería saldrán con
contratuerca aparte de su cono y tuerca respectiva para el ensamblado.
Encargado de
Almacén de Producto RECONOCE EL PRODUCTO PARA ENSAMBLAR
1 Terminado
OPERIO GENERAL
2
143
3
Control de calidad 1. Anotar los lotes correspondientes de cada producto del
ensamblado en ,la orden de ensamblado- producción
Encargado de
2 Almacén de Producto 7. Anotar los lotes correspondientes de cada producto del
1 Almacén de Producto 7. Seleccionar dos conos y dos tuerca de la misma medida que
144
1. Reconocer el producto para ensamblarlo.
Encargado de
1. Reconocer el producto para ensamblarlo.
1 Almacén de Producto
2. Reconocer la medida del producto cañería.
Terminado
3. Seleccionar la cantidad de conos y tuercas de la
misma medida que el producto.
145
4. Introducir el cono en la tuerca y ensamblar estos por el
lado cañería.
Revisado:
RED Versión:
EVALUACION DEL PERSONAL- PRODUCCION 00
Aprobado :
GG
OPERARIO:
PUNTAJE
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL
1. USO DE EPPS 0
2. USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 0
3. INICIATIVA 0
4. NIVEL DE CONCENTRACION 0
5. PUNTUALIDAD 0
6. COLABORACIÓN 0
7. RESPONSABILIDAD 0
8. COMPROMISO CON SU TRABAJO 0
9. CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS ESTANDAR 0
10. ORDEN 0
11. ASEO PERSONAL 0
12. CALIDAD DE TRABAJO 0
TOTALES 0 0 0 0 0
146
Anexo 12: Registro de capacitación
Revisado:
RED Versión:
Registro de Capacitación 00
Aprobado:
GG
EXPOSITOR:
DATOS DE LA CAPACITACION:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elaboración propia
147
Anexo 13: Reporte de mantenimiento de equipos
Revisado:
RED
REPORTE DE MANTENIMIENTO DE Versión:
EQUIPOS Aprobado: 00
GG
FECHA CODIGO
EQUIPO /
SERIE
MÁQUINA
USUARIO DEL
EJECUTOR
EQUIPO
Preventivo
Programado
Correctivo
HORA DE
ESTADO DE EQUIPO ENCONTRADO
LLEGADA
Operativo Operativo con Deficiencia Inoperativo
TRABAJOS REALIZADOS
REPUESTOS CAMBIADOS
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
__________________________________ __________________________________
Técnico Ejecutor VºB
148
Anexo 14: Formato orden de producción
Revisado:
RED Versión:
ORDEN DE PRODUCCIÓN Aprobado : 02
GG
FECHA FIN
FECHA DE ENVIO DE O.F
PROGRAMADA
CLIENTE 1 CANTIDAD: CANTIDAD PARA APT
PESO MP
PESO MP REQUERIDA DEVOLUCIÓN DE MP
ENTREGADA
Nº LOTE MP Nº LOTE PT ACABADO
TORNEADO
INSPECCION
FALLADAS
OPERACIONES
PZAS.
FECHA INICIO / FECHA TERMINO/ PZAS. TIEMPO ESTANDAR HORAS EMPLEADAS
Nº DE TORNEADO Y P.A.P OPERARIO MÁQUINA
Tabajada
Estandar
Tiempo
DOBLADO
PZ X H HORAS PZ X H HORAS
FALLADAS
FECHA
PZAS.
CORTADO
SOLDADURA
PULIDO
LAVADO Y SECADO
OBSERVACIONES:
Items a verificar
Nº OPERACIONES
DE TORNEADO Máquina Operario GRADO O ANGULO LONGITUD TOTAL PROFUNDIDAD DIAMETRO INTERIOR DIAMETRO EXTERIOR
FECHA
C NC C NC C NC C NC C NC
OBSERVACIONES:
VERIFICADO POR:
CANT.
OBSERVACIONES:
149
Revisado:
RED Versión:
ORDEN DE PRODUCCIÓN 02
Aprobado :
GG
CONTROL DE PARADAS
OTRAS OBSERVACIONES:
1 2
MERMA
3 4
OBSERVACIONES:
NOTA: Para el caso que en dos o mas operaciones se repita la misma sub operacion y un solo codigo se colocara un asterisco según corresponda
150
Anexo 15: Validación de instrumento de medición
151
Fuente: Elaboración propia
152
Anexo 17: Registro de capacitaciones
Revisado:
RED
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Versión:00
Aprobado:
GG
MEJORA DE LOS SERVICIOS Y/O PROCESOS / IMPLEMENT ACIÓN DE NUEVOS CAPACIT ACIÓN MEDIANAMENT E EFICAZ, SOLO ALGUNOS APLICAN LO
B. 2
PROCESOS APRENDIDO EN FORMA EFECT IVA
E. LEGALES (*) Si la eficacia de la capacitación tuvo como resultado una puntuación de 1 o 2 se requerirá tomar acciones
SUSTENTO
CAPACITACIÓN FECHA DURACIÓN COSTO POR COSTO POR CURSO FECHA DE FECHA DE
Nº DE LA DIRIGIDA A ASISTENTES MODALIDAD EFICACIA COMO SE APLICA LO APRENDIDO EVALUADO POR
REQUERIDA PROGRAMADA (HORAS) PARTICIPANTE (INC. I.G.V) CAPACITACIÓN EVALUACIÓN
NECESIDAD
LA PRESENTE
Se mide el aprendizaje, haciendo una
CAPACITACION SE
VENTAS Y prueba verbal y fisica.
6 Uso de Productos A DIO PARA: 02 personas Interna 25/12/2016 2 HORAS 0.00 Interno 25/10/2016 3 25/10/2016 Marco Cervantes
FACTURACIÓN Han incrementado su conocimietno en
Edson Pereda y
un 40 % mas
Jean Zapata
153
Fuente: Elaboración propia
Anexo 18: Fotos de capacitación
IV
154
Anexo 19: Turnitin
155