BALANCEO
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Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 06/03/2013 Aceptado: 22/08/2013
• Disminuir los rechazos de 40% a solo 15%. proyecto Seis Sigma se caracteriza por 5 fases: Definir,
• Aumentar la eficiencia a un 80% mínimo, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (en inglés DMAIC:
mediante la implementación de balanceo de Define, Measure, Analyze, Improve and Control).
línea.
¿De qué manera afecta esto? En primer lugar existe un 3. MARCO TEORICO
costo de oportunidad. La línea IMC debería estar 3.1 Sistema MOST
produciendo más y con menos personal, entonces, existe
una pérdida por las unidades adicionales que no se están MOST(Maynard Operation Sequence Technique), es un
produciendo y vendiendo. Este proceso no es lo sistema de tiempos predeterminados, que permite el
suficientemente rentable, entonces se opta por métodos análisis de cualquier operación manual y algunas
alternativos para producir lo mismo pero a un costo operaciones con equipo, es un sistema experto que sirve
menor, cumpliendo con los estándares establecidos y para desarrollar y establecer estándares reduciendo el
dentro de la misma planta. Actualmente, los métodos tiempo del analista en su aplicación; por lo tanto ofrece
alternativos resultan más económicos que la línea IMC una reducción de costos y mejoras en las áreas de trabajo.
pero que si ésta cumpliera con los estándares establecidos MOST se basa en actividades fundamentales que al
sería mucho más costeable pasar esa producción a IMC. combinarse hace posible mover objetos; las formas
Al igual que en México, existen otras subsidiarias a nivel básicas de movimiento son descritas por secuencias. Su
mundial como Venezuela, Brasil e Irlanda que no aplicación comenzó en 1965 en los Estados Unidos y
cumplen a la perfección con los estándares. Por lo cual, de hasta la fecha miles de empresas lo han aplicado y mucha
alcanzarse y hasta superarse los estándares, podrían gente ha sido entrenada en los diferentes tipos de
migrar todos esos productos hacia México, significando empresas. Está basado en el principio de trabajo bajo los
para la región mayor riqueza y oportunidad de desarrollo. conceptos de fuerza – tiempo – distancia. Este concepto
Es de interés el hecho de que al empezar este proyecto, la muestra que el tiempo es permitido solamente si el trabajo
empresa comenzó a trabajar con un cambio en la gerencia es realizado.
general. El departamento de ingeniería estaba a punto de Niebel [3] argumenta que MOST identifica tres modelos
desaparecer, cuenta solo 4 ingenieros de proceso para básicos de secuencias: movimiento general, movimiento
todas las áreas, antes había 18. La nueva administración controlado y uso de herramienta y equipo. La secuencia
se propone hacer crecer al departamento de ingeniería de movimiento general identifica el movimiento libre de
conforme se vayan alcanzando ciertos objetivos, y no un objeto en el espacio, por el aire, mientras que la
desaparecer el área de ingeniería como se tenía previsto secuencia controlada describe el movimiento de un objeto
anteriormente. que permanece en contacto con una superficie o sujeto a
Para resolver los problemas y aumentar los indicadores, otro durante el movimiento. La secuencia de uso de
se utilizan conocimientos básicos de ingeniería industrial: herramienta y equipo está dirigida al uso de herramientas
toma de tiempos, tiempos predeterminados, balanceo de manuales comunes y otras piezas de equipo.
líneas, y CEP en el contexto de Seis Sigma. Herramientas
básicas y que habían sido olvidadas hasta el momento por
esta área de la empresa. 3.2 Balanceo de líneas
A la línea de producción se le reconoce como el principal
2. METODOLOGIA
medio para producir a bajo costo grandes cantidades o
En este trabajo se utiliza estudio de casos evaluativo
serie de elementos normalizados. En su concepto más
como estrategia de investigación. Bajo la premisa de que
refinado, la producción en línea es una disposición de
un estudio de casos evaluativo pretende describir y
áreas de trabajo donde las operaciones consecutivas están
explicar y se orienta a la formulación de juicios de valor
colocadas inmediata y mutuamente adyacentes, donde el
que construyan la base para tomar decisiones.
material se mueve continuamente y a un ritmo uniforme a
Por otra parte, Perry [1] argumenta que el método de
través de una serie de operaciones equilibradas que
estudio de casos como estrategia de investigación opera
permiten la actividad simultánea en todos los puntos,
dentro del paradigma del realismo, el cual se muestra más
moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración a lo
apropiado que el positivismo, si se tiene en cuenta que el
largo de un camino razonadamente directo [4]. Para este
positivismo está basado en dimensiones de
estudio de caso se utiliza el siguiente criterio:
deducción/inducción, objetividad/subjetividad y
mesurabilidad/inmensurabilidad. Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el
Debido a que este estudio de casos es del área de número de operadores necesarios para cada operación.
ingeniería industrial se usa la estrategia de mejora Para calcular el número de operarios para el arranque de
continua del negocio enfocada al cliente llamada Seis la operación se aplica la siguiente fórmula:
Sigma. Esta estrategia se apoya en una metodología Ecuación (1)
robusta fundamentada en las herramientas y el
pensamiento estadístico. Como se menciona en [2] un
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Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Recibido: 06/03/2013 Aceptado: 22/08/2013
IP= Unidades a fabricar/Tiempo disponible de un procedimientos más costosos pero que no generan tanto
operador producto terminado defectuoso. En el área de IMC el
Ecuación (2) proceso es más económico, sin embargo, con la gran
NO = (TE*IP)/E cantidad de deficiencias en el área no puede aprobarse
este proceso para las demás líneas. Es por eso que al
Donde: controlar el proceso, está área se podrá proyectar
NO = número de operadores para la línea globalmente. Al implementarse el balanceo de línea en el
TE = Tiempo Estándar de la pieza área de IMC se alcanzará una eficiencia del 100% de
IP = Índice de producción acuerdo a los estándares globales de la compañía.
E = Eficiencia Planeada Al incrementar la eficiencia, la capacidad de producción
aumentará y se reducirán los defectos ocasionados por el
flujo lento del proceso.
3.3 Seis Sigma y el Control Estadístico del Proceso
Si se disminuyen los defectos en el proceso al estándar
Según Chowdhury [5], Seis Sigma es una metodología de global, se incrementarán los planes de producción y la
trabajo para conseguir la máxima eficacia de los procesos. migración de productos.
Analiza la variabilidad y propone soluciones que
maximizan la eficacia de procesos concretos. Se apoya en Al implementar técnicas de CEP para la reducción y
herramientas estadísticas y de análisis y propone el control de defectos se logrará reducirlos hasta llegar al
desarrollo de grupos de trabajo dinamizadores, creando estándar global de 85% de productos de calidad. Por
una estructura propia de trabajo dentro de la organización tratarse de la implementación de una mejora, el proceso
de la empresa. Fue creada por Motorola en la década de ya está establecido lo que encierra ciertas limitantes,
los 80´s, posteriormente se consolidó de la mano de como por ejemplo el hecho de que las estaciones de
General Electric (GE) y en la actualidad es utilizada en trabajo no fueron idealmente diseñadas pues carecen de
todo el mundo por todas aquellas empresas que compiten un estudio de tiempos y movimientos previo, por tanto no
para ocupar niveles de liderazgo en su sector. Los puede realizarse una reingeniería.
procedimientos para establecer un control estadístico del El personal está acostumbrado a trabajar a un ritmo de
comportamiento de los costos implica: trabajo menor, aún y cuando pueden dar más, pues como
1. Establecer la capacidad del proceso. no había estándares justificados y es la única línea que
2. Crear un gráfico de control. trabaja con el proceso de recubrimiento de lentes, no se
3. Recoger datos periódicos y representarlos les puede comparar con las demás. Su tiempo estándar se
gráficamente. estableció mediante toma de tiempos con cronómetro. El
4. Identificar desviaciones. producto puede presentar hasta unos 15 diferentes tipos de
5. Identificar las causas de las desviaciones. defectos aún y cuando el lente es un componente único,
6. Perpetuar los efectos positivos y corregir las no existen ni ensambles ni sub-ensambles, por lo cual se
causas de los negativos. considera que el riesgo de que haya un defecto es muy
alto además de que influye mucho las condiciones
Mediante la utilización de la metodología Seis Sigma, los ambientales para que la producción salga bien, como por
Círculos de Calidad y los Equipos de Mejora se ejemplo: el porcentaje de humedad, la temperatura
procederá a analizar las variaciones graficadas en los ambiente y el número de partículas suspendidas. Con este
CEP. Primeramente se procede a estandarizar el proceso, proyecto, se busca:
para luego proceder a mejorar los estándares, logrando
1. Controlar la variación en el proceso para así disminuir
mayores niveles de productividad, mejores niveles de
los defectos, buscando disminuir los rechazos de
calidad, mejores plazos de respuestas y menores niveles
40% a solo 15%.
de costos.
2. Incrementar el flujo de material en la línea mediante el
balanceo y aumentar la eficiencia a un 80% mínimo,
4. RESULTADOS mediante la implementación de balanceo de línea,
previo estudio de tiempos predeterminados que
El problema del área de producción radica en que en el permitan corroborar los tiempos estándar en las
área de IMC se está produciendo del 40% de material operaciones.
defectuoso, además de no haber balanceo de líneas,
razones por las cuales es urgente implementar controles al
proceso para reducir la variación. Otra razón para el 4.1 Establecimiento de tiempos estándar
desarrollo de este proyecto es que la eficiencia se La siguiente tabla muestra los planes de producción
encuentra al 50% de su capacidad instalada. La diarios promedio por mes y el cumplimiento lo cual arroja
oportunidad de crecimiento es una motivación extra para una eficiencia promedio de 46% de los meses de enero a
mejorar esta área, ya que IMC tiene solamente dos líneas julio. Para los meses de agosto, septiembre y octubre se
trabajando: una en la mañana y otra en la tarde. El resto cumple el plan de producción al 57% trabajando con 5700
de los productos, se hacen en otras líneas con
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3 para producto de base gruesa y en la Tabla 4 para el Ensamble 5 92% 1553 1430
producto de base delgada. Ajuste 2 89% 1609 1430
Tabla 3 Balanceo base gruesa Inventario 2 63% 2252 1430
Audito 530 50
Piezas Final y 1 72% + +
No. % Piezas
Operación por hr lampareo 529 529
Opera Carga hr Std
final Lampareo 1 100% 901 901
Llenado de moldes 2 64% 1502 963 Pulidora 1 100% 15 15
Burbujeo por charola 1 77% 1247 963 Retrabajos 2 100%
Raspar 2 102% 948 963 Transporte
Prelavado 1 53% 1802 963 1 100%
y hornos
Lavadora 1 53% 1802 963 Personal Directo 37 Eficiencia del
Abrir BG 10 100% 875 875 Personal Indirecto 5 balanceo 92.27%
Limpiar separación 2 100% 88 88 Total personal 42 1430 piezas por hora
Audito 1 1 100% 530 530 Piezas por operador 203 7506 piezas por turno
Audito 2 2 100% 1802 963 Este balanceo es válido trabajando el 70% del tiempo del
Recubrimiento 2 37% 2574 963 turno.
Ensamble 4 77% 1243 963
Con base en:
Ajuste 2 60% 1609 963
∑18
1 𝑆𝑀
Inventario 1 86% 1126 963 𝐸 𝐵𝐺 = × 100 = 84.40 %
Audito Final y 530 50 ∑18
1 𝐴𝑀
lampareo 1 20% + +
62 62 ∑18
1 𝑆𝑀
𝐸 𝐵𝐷 = 18 × 100 = 92.27 %
Lampareo 1 100% 901 901 ∑1 𝐴𝑀
Pulidora 1 100% 15 15
Retrabajos 2 100% E = Eficiencia
Transporte y hornos 1 100% SM = minutos estándar por operación
Personal Directo 37Eficiencia del AM = minutos
Personal Indirecto 5 balanceo
84.40% Eficiencia Global con respecto a la mezcla de producción
Total personal 42 963 piezas por =
hora (84.40 x 0.30) + (92.27 x 0.70) = 89.91%
Piezas por operador 203 2167 piezas por
turno La siguiente matriz muestra las mejoras logradas en el
Este balanceo es válido trabajando el 30% del tiempo del área mediante el balanceo. Así mismo, cabe destacar que
turno. ahora es posible producir en una sola línea lo que antes se
hacía en dos, por lo cual se eliminó el turno matutino y se
Tabla 4 Balanceo base delgada dejó el turno nocturno por ser en el cual funcionó mejor
el proyecto.
Piezas Piezas
No. % Tabla 5 Indicadores antes y después del estudio
Operación hora por hora
Operadores Carga
estándar final
Llenado Indicador Antes del Después del
2 95% 1502 1430 balanceo balanceo
de moldes
Burbujeo No. operadores 39 (considerando 37 (solo un
por 1 115% 1247 1430 por turno dos turnos = 78) turno)
charola Piezas/Hora 600 1143
Raspar 3 101% 1422 1430 Producción/Turno 5400 promedio 10287
Prelavado 1 79% 1802 1430 Velocidad de la
6m. /min. 6 m. /min.
Lavadora 1 79% 1802 1430 banda
Abrir BG 7 100% 1342 1342 Piezas/Operador 123 245
Limpiar Igual a
2 100% 88 88 Igual a 50% 98.62% según
separación
Audito 1 1 100% 530 530 Efectividad del según los los estándares
Audito 2 2 100% 1802 1430 balanceo estándares Del
Corporativos corporativo
Recubrimi
2 56% 2574 1430 Eficiencia real
ento
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• Definir
Rajadura 7.39%
Desprendido 0.92%
Trozo 1.62%
Condensado 2.55%
Gota 1.60%
Separaciones de horno 6.05%
Total 47.53%
0.3
60
C3
0.2 40
0.1 20
0.0 0
C2 n r a rno cio gua uj a us a ado ado oz o ota ado dido
ció du o S u e a urb Pel
ta ja e h
y s Tr G
uñ en
us Ra d d B Ra den A c spr
r
In
c
e s cha C on De
n an
cio M
ara
p
Se
• Analizar
Al utilizar la herramienta FMEA Análisis de los Modos y
Efectos de Fallas Potenciales (por sus siglas en inglés
Potencial Failure Mode Effects Analyze) se determinaron
las causas de los modos de falla en el proceso. En el caso de la mancha de agua , este defecto es
atribuible a que, debido a que el molde está sucio, las
a. La humedad para las separaciones y la rajadura. operadoras no alcanzan a ver la mancha y lo dejan pasar o
también; debido a la humedad, el molde se separa y le
b. El ambiente contaminado y moldes sucios a las
entra agua por lo cual el lente se desecha.
incrustaciones.
Se utilizó el Diagrama Causa-Efecto para cada uno de los La burbuja, por otro lado, surge debido a que la orilla del
defectos para llegar a la raíz de cada uno de ellos. Para molde tiene acumulamiento de resina seca dura pegada y
asegurarse del tipo de defecto se realizó un análisis bajo al ensamblarse el empaque no sella bien y por allí se va
microscopio. La mayor cantidad de defectos cosméticos escurriendo lentamente el monómero, lo que hace que el
resultaron ser incrustaciones de resina, para evitar la molde quede vacío o forma un vacío en forma de burbuja
incrustación según muestra La Figura 1 se requiere en la parte superior del lente.
mantener los moldes limpios de la resina con la que se
recubren, es la que principalmente causa un ambiente Debido a que son bastantes problemas vitales según
contaminado, lo cual produce la incrustación. indica el diagrama de Pareto, se buscará resolver el de
mayor incidencia.
Figura 1 Diagrama Causa-Efecto Incrustación
Sin embargo, al hacer el análisis resulta que la causa raíz
de la incrustación es similar a la de mancha de agua,
burbuja y sucios, que es que el molde está sucio, ya sea
por resina, agua, tallones con la toallita u otros.
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In spec
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.23
0.25
0.27
0.29
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.43
0.45
0.47
0.49
0.51
0.54
0.56
0.58
0.6
0.63
0.65
0.67
0.69
0.71
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.85
0.87
0.89
0.91
0.93
Cabe destacar, que es importante controlar la humedad en
el ambiente, ya que es directamente proporcional a la Al revisar la Gráfica 6 se observa que el nivel de sigma
humedad en la resina como lo muestra la Gráfica 4. es de 21.45%, lo que demuestra una gran deficiencia en
Gráfica 4 Comportamiento de la humedad en X el proceso, el cual está totalmente fuera de especificación,
por lo cual el proceso es muy inestable.
Xbar Chart
0.7
La humedad tiene una media de 53%, y aunque desde este
punto de vista estaría dentro de especificación, la
0.6 UCL=0.58195
variación es bastante grave ±9.2%, eso sin mencionar la
CEN=0.53025
0.5
capacidad de proceso que está por el suelo con 0.0715
LCL=0.47855 cuando en condiciones normales debería ser de al menos
0.4 1.33.
•
0.3
Implementar la mejora
0.2
Separaciones y rajadura
0.1
Gráfica 5 Comportamiento de la humedad en R Para evitar el efecto contrario de las separaciones, que es
la adhesión que causa rajaduras y moldes quebrados, se
R Chart
modificó la mezcla de sulfactante, que es una sustancia
0.1
UCL=0.089843
química que sirve para evitar la adhesión.
0.08
0.06
Incrustaciones
0.04
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Bibliografía adicional
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