Tesis Estudio de Tiempos y Movimientos Huacho

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UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E


INFORMÁTICA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA


INDUSTRIAL

ESTUDIO DE TIEMPOS Y PRODUCTIVIDAD EN


LA OPERACIÓN DEL DESPACHO DE AZÚCAR
EN LA EMPRESA AIPSAA, DISTRITO
PARAMONGA - 2014.

TESIS
PORTADA

AUTORES:
FERNANDO ANDRÉ ROSALES LEÓN
JAVIER JESÚS ROSARIO LA ROSA

ASESOR:
Ing. JAIME EDUARDO GUTIÉRREZ ASCÓN
Registro CIP 40021

HUACHO – PERÚ
2015
Estudio de tiempos y productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

FERNANDO ANDRÉ ROSALES LEÓN

JAVIER JESÚS ROSARIO LA ROSA

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Nota de los autores:

Estudiantes de la facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática, de la

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, presentamos nuestra tesis

con la finalidad de obtener el título profesional de Ingeniero Industrial; esta

investigación se desarrolló de forma conjunta y el financiamiento económico es

propio de los autores; debemos reconocer las contribuciones del Ing. Jaime E.

Gutiérrez A. para elaborar nuestra tesis.

CONTRAPORTADA

ii
ASESOR Y MIEMBROS DEL JURADO

PRESIDENTE SECRETARIO
Mg. José Augusto Arias Pittman Dr. Alcibíades Flamencio Sosa Palomino
CIP 17214 CIP 22467

VOCAL ASESOR
Ing. Raúl Chávez Zavaleta Ing. Jaime Eduardo Gutiérrez Ascón
CIP 48453 CIP 40021

iii
DEDICATORIA

A Dios por ser la luz, que nos guió para

alcanzar esta meta. Por darnos su amor y brindarnos la

sabiduría y paciencia.

A nuestros padres, por darnos la vida; quienes

con su apoyo incondicional, nos ayudaron

constantemente a lo largo de nuestra formación

personal y profesional, y son nuestra motivación para

seguir adelante.

A nuestros amigos(as) de quienes nunca faltó

una palabra de aliento para seguir adelante y no

desmayar.

Los autores.
iv
ÍNDICE GENERAL

PORTADA ...........................................................................................................I
CONTRAPORTADA ........................................................................................ II
ASESOR Y MIEMBROS DEL JURADO........................................................ III
DEDICATORIA ............................................................................................... IV
ÍNDICE GENERAL........................................................................................... V
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... VII
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................... IX
ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................... X
RESUMEN........................................................................................................ XI
ABSTRACT .................................................................................................... XII
INTRODUCCIÓN ......................................................................................... XIII
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................... 2
1.1 Descripción de la Realidad Problemática ............................................................... 2
1.2 Formulación del Problema ..................................................................................... 3
1.2.1 Problema General............................................................................................ 3
1.2.2 Problemas Específicos .................................................................................... 3
1.3 Objetivos de la Investigación ................................................................................. 4
1.3.1 Objetivo General ............................................................................................. 4
1.3.2 Objetivos Específicos...................................................................................... 4
1.4 Justificación de la Investigación............................................................................. 4
2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 7
2.1 Antecedentes de la Investigación ........................................................................... 7
2.2 Bases Teóricas ...................................................................................................... 14
2.2.1 Estudio de tiempos ........................................................................................ 14
2.2.2 Productividad ................................................................................................ 34
2.3 Definiciones Conceptuales ................................................................................... 39
2.3.1 Eficiencia ...................................................................................................... 39
2.3.2 Estudio de tiempos ........................................................................................ 39
2.3.3 Cronómetro ................................................................................................... 39
2.3.4 Tiempo estándar ............................................................................................ 39
2.3.5 Balance de líneas........................................................................................... 40
2.3.6 Productividad ................................................................................................ 40
2.3.7 Suplemento ................................................................................................... 40
2.3.8 Capacidad de producción .............................................................................. 41
2.3.9 Balanceo........................................................................................................ 41
2.3.10 Muestreo ....................................................................................................... 41
2.3.11 Tiempo normal .............................................................................................. 41
2.4 Dueños del problema ............................................................................................ 42
2.5 Formulación de la Hipótesis ................................................................................. 42
2.5.1 Hipótesis General .......................................................................................... 42
2.5.2 Hipótesis Específicos .................................................................................... 42
3 METODOLOGÍA ........................................................................................ 45
3.1 Diseño Metodológico ........................................................................................... 45
3.1.1 Tipo ............................................................................................................... 45
3.1.2 Enfoque ......................................................................................................... 45
3.2 Población y Muestra ............................................................................................. 46
3.2.1 Población....................................................................................................... 46
3.2.2 Muestra ......................................................................................................... 46
3.3 Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores ................................... 47
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos ................................................. 47
3.4.1 Técnica a emplear ......................................................................................... 47

v
3.4.2 Descripción de los Instrumentos ................................................................... 47
3.5 Técnicas para el procesamiento de la Información .............................................. 48
4 RESULTADOS ............................................................................................ 50
4.1 Estudio de tiempos ............................................................................................... 50
4.1.1 Análisis de operación .................................................................................... 50
4.1.2 Tiempo estándar ............................................................................................ 57
4.1.3 Balance de línea ............................................................................................ 72
4.2 Productividad........................................................................................................ 80
4.2.1 Eficiencia ...................................................................................................... 84
4.2.2 Eficacia ......................................................................................................... 85
4.3 Resultados metodológicos .................................................................................... 86
4.3.1 Validez del instrumento ................................................................................ 86
4.3.2 Modelamiento de la investigación ................................................................ 87
4.3.3 Modelamientos parciales............................................................................... 88
4.3.4 Contrastación de Hipótesis............................................................................ 90
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 101
5.1 Discusión ............................................................................................................ 101
5.2 Conclusiones ...................................................................................................... 103
5.3 Recomendaciones ............................................................................................... 106
6 FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................... 108
6.1 Fuentes Bibliográficas ........................................................................................ 108
6.2 Fuentes Electrónicas ........................................................................................... 108

vi
ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Sistema de suplementos por descanso ........................................................... 21


Tabla 2: Descripción de los símbolos del DAP ........................................................... 24
Tabla 3: Matriz de Operacionalización de variables e indicadores.............................. 47
Tabla 4: Tiempo observado del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción ... 57
Tabla 5: Tiempo normal del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción. ....... 58
Tabla 6: Valoración del operario ................................................................................. 58
Tabla 7: Suplementos del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción ............ 59
Tabla 8: Tiempo estándar del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción ...... 60
Tabla 9: Tiempo observado del despacho de sacos (50 Kg.) stock. ............................ 62
Tabla 10: Tiempo normal del despacho de sacos (50 Kg.) stock................................. 63
Tabla 11: Suplementos del despacho de sacos (50 Kg.) stock..................................... 64
Tabla 12: Tiempo estándar del despacho de sacos (50 Kg.) stock............................... 65
Tabla 13: Tiempo observado del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas. ........... 67
Tabla 14: Tiempo normal del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas. ................ 68
Tabla 15: Suplementos del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas.. ................... 69
Tabla 16: Tiempo estándar del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas. .............. 70
Tabla 17: Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho
directo de línea de producción.. ................................................................................... 73
Tabla 18: Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho a
partir de stock - sacos. .................................................................................................. 75
Tabla 19: Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho a
partir de stock - paletas. ............................................................................................... 78
Tabla 20: Tiempos de despacho (data histórica).......................................................... 82
Tabla 21: Eficiencia de despacho directo d+k e línea de producción. ......................... 84
Tabla 22: Eficacia de despacho directo de línea de producción. ................................. 85
Tabla 23: Alpha de Cronbach aplicado al instrumento. ............................................... 86
Tabla 24: Escala de confiabilidad. ............................................................................... 87
Tabla 25: Resumen del modelo general. ...................................................................... 87
Tabla 26: Escala de correlación. .................................................................................. 87
Tabla 27: Coeficientes del modelo general. ................................................................. 87
Tabla 28: Resumen del modelo (Análisis de operación - Productividad).................... 88
Tabla 29: Coeficientes del modelo (Análisis de operación - Productividad)............... 88
Tabla 30: Resumen del modelo (Tiempo estándar - Productividad)............................ 89
Tabla 31: Coeficientes del modelo (Tiempo estándar - Productividad). ..................... 89
Tabla 32: Resumen del modelo (Balance linea - Productividad)................................. 89

vii
Tabla 33: Coeficientes del modelo (Balance linea - Productividad)............................ 89
Tabla 34: Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X – Y) .............................. 91
Tabla 35: Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X1 – Y) ............................. 94
Tabla 36: Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X2 – Y)............................. 96
Tabla 37: Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X3 – Y)............................. 98

viii
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Cómo se descompone el tiempo estándar de una tarea manual simple ........ 30
Figura 2: Reacción en cadena de una mayor productividad. ....................................... 36
Figura 3: Diagrama de flujo de Despacho directo de línea de producción. ................. 51
Figura 4: Diagrama de flujo de Despacho a partir de Stock. ....................................... 52
Figura 5: Diagrama de flujo de Despacho a partir de Stock (packs de 10kg)–Paletas 53
Figura 6: DAP de Despacho directo de línea de producción ....................................... 54
Figura 7: DAP de Despacho a partir de Stock. ............................................................ 55
Figura 8: DAP de Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Paletas.. ................. 56

ix
ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia ................................................................................ 112


Anexo 2: Muestreo ..................................................................................................... 113
Anexo 3: Instrumento................................................................................................. 114

x
RESUMEN

El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un

estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, siguiendo un

método preestablecido. La empresa, para ser productiva, necesita conocer los

tiempos que permitan resolver problemas relacionados con los procesos de

producción, ya que se enfrentan a inconvenientes como fatiga, las demoras

personales y los retrasos inevitables, etc. La presente investigación se realizó en

la empresa Agro Industrial Paramonga S.A.A., ubicada en la Av. Ferrocarril No.

212 distrito de Paramonga, provincia de Barranca a 212 Kms. de la ciudad de

Lima, en la cual se realizó el estudio de tiempos, obteniendo datos necesarios

para establecer tiempos estándares en la realización de las actividades del

despachos de azúcar, en la cual existen tareas innecesarias que retrasaban el

proceso de producción. La investigación es de carácter descriptivo y

correlacional, cuyas técnicas utilizadas fueron la entrevista, la encuesta

(cuestionario), observación de campo, y fueron de gran importancia, ya que

arrojaron datos necesarios para realizar el análisis del problema. Se llevó a cabo

la recolección de información necesaria para el desarrollo del estudio,

empezando por los diagrama de operaciones, luego se cronometró el tiempo de

los 3 tipos de despachos, consecutivamente se determinó los tiempos estándares

de las actividades. Mediante este se logró bajar el tiempo del despacho de

azúcar, eliminando tareas innecesarias, sin embargo gran parte de pérdida de

tiempo en la operación, era por circunstancias de una mala coordinación,

superando estos inconvenientes se logró elevar la productividad.

xi
ABSTRACT

The time study is an activity that involves the technique of establishing a

standard permissible to perform a particular task on a fixed time method.

Because the company to be productive, you need to know the times to resolve

problems related to production processes, with due consideration of fatigue,

personal delays and unavoidable delays. This research was conducted at the

company Agro Industrial Paramonga SAA, located at Av. Railroad No. 212

district Paramonga, Barranca province, 212 km. from the city of Lima, at which

time the study was conducted, obtaining data needed to establish time standards

in the conduct of the activities of exports of sugar, which is unnecessary tasks

that delayed the production process. The research is descriptive and

correlational in natures, whose techniques were interviews, the survey

(questionnaire), field observation, and were important because they yielded data

needed to perform the analysis of the problem. He carried out the collection of

information necessary for the development of the study, beginning with the

flowchart, then clocked the time of the 3 types of office consecutively standard

times of the activities are determined. This was achieved by lowering the sugar

clearance time, eliminating unnecessary tasks, however much loss of time in

operation, it was for reasons of poor coordination, overcoming these difficulties

we were able to raise productivity.

xii
INTRODUCCIÓN

La productividad en las empresas ha sido afectada desde mucho tiempo atrás

debido a que los sistemas de producción de la mayoría de estas, no han tenido

un adecuado estudio y planificación de las formas más óptimas para realizar

estos procesos productivos.

La productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de

producción: tierra, capital, trabajo y organización, que busca la constante

mejora de lo que existe, está basada sobre la convicción de que uno puede hacer

las cosas mejor. Requiere esfuerzos continuos y adaptación a nuevas

condiciones cambiantes, técnicas y actividades para el desarrollo humano, de

esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción,

ni de la cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se

han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados logrados.

Las empresas agroindustriales, trabajan incansablemente por mantener su nivel

de productividad, para continuar en la vanguardia del sector nacional e

internacional. Para ello estas empresas deben darle a sus operaciones la

importancia que merecen. Y una de las operaciones que requiere mucha

atención es la del despacho de producto terminado, ya que se enfrentan a

inconvenientes como, tiempos improductivos, carencia de tiempo estándares,

caídas de sacos, inexperiencia y desgaste físico de los operarios. Por tal motivo

es importante realizar un estudio de tiempos, con la finalidad de que esta

operación pueda operar con mayor eficiencia y eficacia.

Este proyecto se realizó en la empresa AIPSAA, la cual, es una empresa

agroindustrial dedicada principalmente al procesamiento de caña de azúcar para

xiii
la obtención de azúcar; y no está exenta a estos inconvenientes, generándose un

alto índice de tiempo en los tres tipos de despachos: despacho a partir de stock

(sacos de 50kg), despacho directo de línea de producción (sacos de 50kg) y el

despacho a partir de stock (paquetes de 10kg - paletas), por ello fue necesario

aplicar la técnica del estudio de tiempos, ya que es muy importante tener un

control de estos y de las operaciones en el proceso de producción para evitar

pérdida de tiempo que ocasionen costos de producción elevados.

El presente proyecto de investigación, titulado Estudio de tiempos y

productividad en la operación del despacho de azúcar en la empresa

AIPSAA, distrito Paramonga – 2014, tiene como objetivo realizar un estudio

de tiempos en la operación de despacho de producto terminado de azúcar,

registrando y examinando de manera sistemática la ejecución de actividades,

estableciendo el tiempo estándar de cada una de las tareas que conforman el

proceso, lo cual fue el punto de partida para conocer los tiempos improductivos

y averías (caída de sacos). Se empleó el concepto de balance de línea para

determinar el número ideal de operarios destinados a esta operación. La

finalidad es que esta operación incremente su productividad.

Los objetivos alcanzados son: se determinó el tiempo estándar de los tres tipos

de despachos, y demostró la relación con la productividad, ya que se

incrementó la productividad y se encontró que él % de disminución de tiempos

por tipo de despacho es 33,58%, 35,72% y 32,89%.

El contenido del proyecto de investigación está distribuido en cinco capítulos:

xiv
El primer capítulo recoge cual es la problemática de la empresa, siendo el

principal la carencia de tiempos estándares para la operación de despacho, para

ello se proponen los objetivos.

En el segundo capítulo se describen los conceptos teóricos relativos al estudio

de tiempos (en donde también describimos las dimensiones de esta variable, las

cuales son: el diagrama de operaciones, el tiempo estándar y el balance de línea)

y productividad (eficiencia y eficacia).

El tercer capítulo recoge la metodología de la investigación, el nivel de nuestra

investigación es descriptiva y correlacional, ya que buscaremos la relación del

Estudio de tiempos y productividad.

El cuarto capítulo registra los resultados del estudio de tiempo contemplando el

análisis de operación, el cálculo de tiempo estándar y el balance de línea para

determinar el número ideal de operarios. De la misma manera se determinó la

productividad.

Finalmente en el quinto capítulo se presentan la discusión, conclusión y

recomendación de la investigación, siendo la principal conclusión, el

incremento productividad y él % de disminución de tiempos por tipo de

despacho.

xv
Capítulo I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la Realidad Problemática

Agro Industrial Paramonga S.A.A., es una empresa que se dedica a la

producción de azúcar de caña, cuenta con 1,398 colaboradores, está ubicada en

la Av. Ferrocarril No. 2 distrito de Paramonga, provincia de Barranca a 212

Kms. de la ciudad de Lima, trabaja incansablemente por mantener un nivel

alto de productividad y un permanente desarrollo tecnológico, que le permita

continuar a la vanguardia del sector azucarero nacional e internacional.

Por este motivo para la empresa AIPSAA, resulta importante realizar

un estudio a su operación del despacho de azúcar, ya que se genera un alto

índice de tiempo en los tres tipos de despachos: despacho a partir de stock

(sacos de 50kg), despacho directo de línea de producción (sacos de 50kg) y el

despacho a partir de stock (paquetes de 10kg - paletas), con la finalidad de que

este procedimiento pueda operar con mayor eficiencia y eficacia, es decir

incrementar la productividad, ya que se enfrentan a inconvenientes como:

 Tiempos improductivos, caídas de sacos.

 Carencia de tiempo estándares.

 Inexperiencia y desgaste físico de los operarios.

El trabajo se realiza de pie y cargando peso lo que conlleva a una fatiga

muscular. Las condiciones del área de trabajo no son adecuadas ya que

trabajan en el exterior, enfrentándose al calor y lluvia. Dichos inconvenientes

generan una demora en los despachos de azúcar hacia los clientes, y también

un costo adicional para la empresa, por ello es que se realizará un estudio de

tiempos, se registrará y examinará de manera sistemática la ejecución de

2
actividades, para establecer el tiempo estándar de cada una de las tareas que

conforman la operación. Se empleará el concepto de balance de línea para

determinar el número ideal de operarios destinados a este procedimiento. La

finalidad es que esta operación incremente su productividad. Para la toma de

tiempo se tomará a los operarios con mayor experiencia del área, ya que es el

personal que conoce la operación y trabaja a un ritmo adecuado.

1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Problema General

¿De qué manera el estudio de tiempos, se relaciona con la

productividad en la operación del despacho de azúcar, en la empresa

AIPSAA, distrito Paramonga - 2014?

1.2.2 Problemas Específicos

1. ¿De qué manera el análisis de operación, se relaciona con la

productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014?

2. ¿De qué manera el tiempo estándar, se relaciona con la

productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014?

3. ¿De qué manera el balance de línea, se relaciona con la

productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014?

3
1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General

Estimar un Estudio de Tiempos, y la relación que existe con la

Productividad en la operación del despacho, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga -2014.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Examinar un Análisis de Operación, y la relación que existe

con la Productividad en la operación del despacho de azúcar en

la empresa AIPSAA, distrito de Paramonga - 2014

2. Determinar el Tiempo Estándar, y la relación que existe con la

Productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito de Paramonga - 2014.

3. Sustentar un Balance de Línea, y la relación que existe con la

Productividad en la operación del despacho de azúcar en la

empresa AIPSAA, distrito de Paramonga - 2014

1.4 Justificación de la Investigación

Todo proceso es susceptible de ser mejorado, por esta razón se empleó

el concepto de estudio de tiempos, que permite analizar la operación, para

luego determinar el tiempo estándar, y balancear las líneas, permitiéndose

identificar la actividad cuello de botella que hace muy elevado el tiempo total

en la operación de despacho en la empresa AIPSAA, en el distrito de

Paramonga - 2014.

4
Por ello este estudio se fundamenta en el hecho de brindar mejoras en

la productividad (cuyos factores determinantes son la eficiencia y la eficacia)

de la operación de despacho.

Realizar un estudio de tiempos, permitirá mejorar la operación de

despacho respecto al ahorro de tiempo y costos, también establecer el número

ideal de estibadores que deben estar destinados a esta operación. Por ello se

realizó un trabajo de campo con el objetivo de explorar y familiarizarnos con

el problema, durante la observación directa (cronometrar) se registraron datos

de tiempos de tres tipos de despachos:

 Despacho a partir de stock (sacos de 50kg).

 Despacho directo de línea de producción (sacos de 50kg).

 Despacho a partir de stock (paquetes de 10kg - paletas).

5
Capítulo II:
MARCO TEÓRICO

6
2 MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

En una búsqueda para los antecedentes para nuestra tesis, tanto

nacionales como mundiales con respecto a estudio de tiempos y productividad,

fue un tanto tedioso, pero las que se consiguieron nos ayudaron en puntos

relevantes.

Explorando la documentación existente a nivel nacional, se puede

constatar la existencia de tesis grado con características afines, como se

muestra:

i. (Morillo & Miguel, 2007), Estudio de la productividad en una

obra de edificación, de la Pontífice Universidad Católica Del

Perú, Lima, Perú; el cual concluye diciendo:

La aplicación del método de estudio de tiempos y

movimientos en una obra de edificación demanda un

tiempo prolongado para la obtención de resultados y la

respectiva implementación de las mejoras. Por ello, la

aplicación de este método debe estar dirigida

principalmente a la ejecución de obras de larga duración

y con procesos de carácter repetitivo. Asimismo, se debe

buscar la forma de aprovechar las mejoras alcanzadas

aplicándolas en otros proyectos.

ii. (Bustamante, 2012), Estudio de tiempos en la operación de

envasado de azúcar en la empresa Agroindustrial Paramonga

7
S.A.A, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez

Carrión, Huacho, Perú ; el cual concluye diciendo:

Se logró elevar la productividad del servicio de envase

en 3%, 33%, 28% respectivamente en cada una de las

presentaciones estudiadas, puesto que se realizó un

balance de línea necesario mejorar cada una de las

actividades de mayor tiempo. Las productividades de

envase con el método propuesto son de 2800 bolsas/min

en la presentación de 1 kg. 2442 bolsas/min en la

presentación de 2 kg y 2613 bolsas/min en la

presentación de 5 kg.

Explorando también archivos a nivel mundial, se puede comprobar la

existencia de otras tesis de grado, con características parecidas a esta

investigación, como se muestra:

i. (Balseca & Viracocha, 2011), Estudio de tiempos y

movimientos para mejorar la productividad de pollos

eviscerados en la empresa H & N Ecuador ubicada en la

panamericana norte sector Lasso para el periodo 2011-2013,

de la Universidad Técnica De Cotopaxi, Latacunga , Ecuador;

el cual concluye diciendo:

El tiempo inicial para la producción de 1600 pollos era

de 8,46 horas, tomando en cuenta las mejoras propuestas

se bajó el tiempo a 7,01 horas para el mismo número de

pollos, obteniendo un ahorro de 1,45 horas en el

proceso, lo que nos da un porcentaje del 17,14%.

8
De esta manera se mejoró la productividad de la planta

faenadora. Las tareas eliminadas de retorno a

aturdimiento por shock eléctrico, congestión por

velocidad de cadena, paro por atascamiento de cadena y

bombas de agua, dan un ahorro de tiempo de 19.53

minutos que es 0,33 de hora. Mientras que las tareas

mejoradas propuestas, dan un ahorro de tiempo de 78.89

minutos y que es 1.32 de hora, mediante estos cambios

se mejoró la productividad.

ii. (Cargua & Gavilánes, 2009), Diseño de un sistema de

operaciones en métodos y tiempos para mejorar la

productividad en las líneas de producción de galleta y

caramelo en Industrias Alimenticias Fénix, de la Escuela

Superior Politécnica De Chimborazo, Riobamba , Ecuador; el

cual concluye diciendo:

La producción aumenta en un 12,5% a la producción

actual. Con la implementación de la banda

transportadora se disminuye el esfuerzo y la fatiga ya

que minimiza la distancia, el movimiento y por ende el

tiempo utilizado por el operador en el puesto de trabajo.

iii. (Pineda, 2005), Estudio de tiempos y movimientos en la línea

de producción de piso de granito en la fábrica Casa Blanca

S.A, de la Universidad De San Carlos De Guatemala,

Guatemala; el cual concluye diciendo:

9
Con la implementación del nuevo método en el área de

prensado se logró un incremento en la productividad de la

mano de obra de un 20%, la productividad de las máquinas

experimentará incremento, únicamente, con la

disminución de los tiempos de limpieza que en mucho

dependen de la programación de la producción. Respecto a

la productividad de manipulación de materiales se tiene un

incremento del 34%.

iv. (Castillo, 2005), Estudio de tiempos y movimientos en el

proceso de producción de una industria manufacturera de

ropa, de la Universidad De San Carlos De Guatemala,

Guatemala; el cual concluye diciendo:

Colocando operarios expertos en las operaciones más

complejas, se ayuda a mejorar la eficiencia de la línea.

Existen 3 operaciones lentas que retrasan la producción:

unión de falsos de bolsa, pretinado y control de calidad.

Las operaciones lentas que se han detectado con el

estudio de tiempos y movimientos, se pueden agilizar

colocando un operario más en cada una de estas

operaciones y así se incrementará la eficiencia de la

línea.

v. (Alzate & Sánchez, 2013), Estudio de métodos y tiempos de la

línea de producción de calzado tipo “Clásico De Dama” en la

empresa de calzado Caprichosa para definir un nuevo método

de producción y determinar el tiempo estándar de fabricación,

10
de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia;

el cual concluye diciendo:

Se identificó el método, el lugar, la sucesión de tareas y

el personal presentes en la fabricación del calzado tipo

clásico de dama. Se determinó el tiempo estándar de

fabricación de la línea.

Se logró identificar y generar propuestas de mejora en la

ejecución de las distintas tareas de cada estación de

trabajo. Se determinó el tiempo estándar de fabricación

con las distintas propuestas de mejora.

Se definió un nuevo método de fabricación,

evidenciando disminución en los costos laborales e

incremento en la productividad. Se realizó una

comparación del método actual y la propuesta de mejora

mediante una simulación en el programa Promodel.

vi. (Dahik, 2008), Estudio de tiempos y movimientos en el proceso

de producción de una industria manufacturera de ropa, de la

Escuela Superior Politécnica Del Litoral, Guayaquil, Ecuador;

el cual concluye diciendo:

La bodega está llena de mercadería ubicada en racks,

pero mal almacenada, el producto se encuentra sobre los

pasillos obstaculizando el paso del personal, lo que

finalmente representa un 7,4% del tiempo laboral de las

horas normales trabajadas por el personal de bodega.

11
En muchos casos la mercadería por estar mal

almacenada, crea costos indirectos que afectan al

rendimiento del departamento.

Se debe mejorar las relaciones comerciales con los

clientes clave, que representan el 80% de las ventas,

estas buenas relaciones permitirían disminuir los

inventarios de producto. Implementar programas de

venta pre-programada con meses de anticipación, con el

objetivo de producir y entregar producto en tiempos

periódicos, sin la necesidad de mantener en stock.

vii. (Peñaranda & Piamba, 2007), Determinación de estándares de

producción por medio de tiempos con cronómetro y balanceo

de línea en la empresa Confejeans, de la Universidad

Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia; el cual concluye

diciendo:

La planta de producción de la empresa Confejeans

presenta problemas tales como la congestión en los

pasillos, ubicación errónea de las máquinas y mesas de

trabajo que no permiten distinguir una ruta de trabajo

clara, pasillos angostos y poco espacio en los accesos

principales.

viii. (Aparat, 2010), Estudio de tiempos y métodos en el proceso de

productividad de la línea de camisas interior de Makila CTA.

para mejorar la productividad de la empresa, de la

12
Universidad Autónoma De Occidente, Santiago de Cali,

Colombia; el cual concluye diciendo:

La aplicación del tiempo mejorado le permitirá a la

empresa, ahorrar más de un salario mínimo diario en

caso de confeccionar las tres referencias de un mismo

día.

La aplicación del método mejorado de la línea de

camisilla interior le puede representar a la empresa un

ingreso adicional de quinientos sesenta y nueve mil

doscientos veinticinco pesos diarios, en caso de trabajar

las tres referencias al mismo día.

La referencia con mayor representación económica en la

aplicación del método mejorado es la camisa esqueleto.

El método mejorado permite eliminar, secuenciar,

mejorar y combinar las actividades de cada proceso

evitando tiempos improductivos. En el caso de la camisa

cuello en “V” se disminuye por unidad 0.53 minutos, en

esqueleto 0.75 minutos y en la de cuello redondo 0.43

minutos.

El método mejorado posibilidad de disminuir un número

importante de actividades; en camisilla interior cuello en

“V” 48 actividades, camisilla interior esqueleto 40

actividades y en camisilla interior cuello redondo 50

actividades.

13
2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Estudio de tiempos

(Arias & Días, 2003), nos dice:

El estudio de tiempos es una técnica que mediante el uso de

estimaciones, registros históricos y procedimientos de medición

del trabajo buscan establecer estándares de trabajo con la

finalidad de incrementar la eficiencia de las máquinas y

personal operativo en la operación que es estudiada.

Esta técnica indica cuanto tiempo toma en realidad realizar un

trabajo.

Cualquiera de las técnicas de medición de trabajo – estudio de

tiempos con cronometro, sistemas de tiempo predeterminado,

datos estándar, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo de

trabajo – representa una forma de establecer estándares de

tiempo permitido para realizar una tarea dada, con los

suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e

inestables.

1) Intuitivo: basado en la experiencia.

2) Medición y observaciones directas

a) Cronometraje

b) Muestreo del trabajo

c) Tiempos predeterminados

14
Implementos utilizados en el estudio de tiempos

a) Cronómetro

Permitirá registrar cualquier número de elementos y

medir también el tiempo total transcurrido. El cronometro

utilizado en el estudio fue el de tres líneas que permite el

registro del tiempo total de la operación de despacho, desde la

primera actividad a la última.

b) Tablero portátil para el estudio de tiempos

Será utilizado para el registro de los tiempos

cronometrados y demás cálculos derivados de la operación.

Antecedentes del estudio de tiempos

F.W. Taylor (1856-1915). En la empresa Midvale Steel

Co. Fue en esta primera empresa en la que se empezó a realizar

los estudios de tiempos con cronómetro, pero tal vez lo más

importante de su labor es que se preocupaba de indicar al

personal no solo que es lo que tenían que hacer y en cuanto

tiempo tenían que hacerlo, sino también que se preocupó en

indicar como había que hacerlo, para lo cual enseñaba al

operario la forma de ejecución de la tarea.

Estudio de tiempos con cronómetros

El estudio de tiempos es una técnica para determinar

con la mayor exactitud posible, partiendo de un número

limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a

15
cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de

rendimiento preestablecido.

En el estudio de tiempos con cronómetros, el analista

descompone una operación en sus elementos (actividades),

también observa la tasa de actividad del operador y registra un

“Factor de clasificación de rendimiento”, que es el ritmo

observado en comparación con el concepto que tiene el analista

del ritmo normal para la operación motivo del estudio,

considerando las tolerancias aplicables para la operación.

(García, 2005), nos dice:

Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando:

a) Se va a ejecutar una nueva operación, actividad

o tarea.

b) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus

representantes sobre el tiempo que insume una

operación.

c) Surgen demoras causadas por una operación

lenta, que ocasiona retrasos en las demás

operaciones.

d) Se pretende fijar los tiempos estándar de un

sistema de incentivos.

e) Se detectan bajos rendimientos o excesivos

tiempos muertos de algunas máquinas o grupo

de máquinas.

16
Como un reloj mide el tiempo y nada más, es

comprensible que el estudio de tiempos con cronometro fuera

la primera técnica de medición del trabajo.

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo:

estudio de tiempos con cronometro (electrónico o mecánico),

datos de movimientos fundamentales, datos estándar, fórmulas

de tiempo o estudios de muestreo del trabajo, representan

mejores caminos para establecer estándares de productos justos.

Pasos básicos para su realización:

1) Preparación

 Selección de la operación: resulta importante

poder diferenciar cada una delas operaciones

elementales que en conjunto conforman la

actividad de despacho, a estas hemos realizado 5

tomas de tiempo con la finalidad de obtener un

tiempo promedio que represente lo que

realmente demora.

 Selección del trabajador

 Actitud frente al trabajador

 Análisis de comprobación del método de trabajo

2) Ejecución

 Obtener y registrar la información

 Descomponer la tarea en elementos

 Cronometrar

17
 Cálculo del tiempo observado

3) Valoración

 Ritmo normal el trabajador promedio

 Técnicas de valoración

 Cálculo del tiempo base o valorado

4) Suplementos

 Análisis de demora

 Estudio de fatiga

 Calculo de suplementos y sus tolerancias

5) Tiempo estándar

 Error de tiempo estándar

 Calculo de frecuencia de los elementos

 Determinación de tiempos de interferencia

 Calculo del tiempo estándar

Suplementos

Un suplemento es el tiempo que se concede al

trabajador con objeto de compensar los retrasos, las demoras y

los elementos contingentes que son partes regulares de la tarea.

Suplementos por descanso

Suplemento por descanso es el que se añade al tiempo

básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los

efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de

determinado trabajo en determinadas condiciones y para que

18
pueda atender a sus necesidades personales. Su cuantía depende

de la naturaleza del trabajo.

Los suplementos por descanso se calculan de modo que

permitan al trabajador reponerse de la fatiga. Se entiende aquí

por fatiga el cansancio físico y/o mental, real o imaginario, que

reduce la capacidad de trabajo de quien lo siente. Sus efectos

pueden atenuarse previendo descansos que permitan al cuerpo y

a la mente reponerse del esfuerzo realizado, o aminorando el

ritmo de trabajo, lo que reduce el desgaste de energía.

Normalmente, los suplementos por fatiga se añaden

elementos por elementos a los tiempos básicos, de modo que se

calcula por separado el total de trabajo de cada elemento, y los

respectivos tiempos se combinan para hallar el tiempo tipo de

toda la tarea u operación.

(Kanawaty, 1996), nos dice:

En cambio, con los suplementos que se necesitan para

compensar climas extremos no se puede hacer lo mismo, puesto

que el elemento tal vez se ejecute una vez cuando el aire este

fresco y otra cuando apriete el calor. Los suplementos por

variaciones climáticas deben aplicarse al turno de trabajo o a la

jornada de trabajo, más bien que al elemento o tarea, de modo

que se reduzca la cantidad de trabajo que se espera del

trabajador al término del turno o del día. El tiempo tipo de la

tarea permanente inalterado, que se ejecute en verano o en

19
invierno, dado que debe servir para medir el trabajo que

contiene la tarea.

Los suplementos por descanso tienen dos componentes

principales: los suplentes fijos y los suplementos variables.

Los suplementos fijos, a su vez, se dividen en los siguientes:

1. Suplementos por necesidades personales, que se

aplica a los casos inevitables de abandono del puesto de

trabajo, por ejemplo para ir a beber algo, a lavarse o al

retrete; en la mayoría de las empresas que lo aplican

suelen oscilar entre el 5 % y 7 %.

2. Suplementos por fatigas básicas, que es siempre una

cantidad constante y se aplica para compensar la energía

consumida en la ejecución de trabajo y para aliviar a

monotonía. Es corriente que se fije en 4% del tiempo

básico, cifra que se considera suficiente para un

trabajador que cumple su tarea sentado, que efectúa un

trabajo ligero en buenas condiciones materiales y que

no precisa emplear sus manos, piernas y sentidos sino

normalmente.

Los suplementos variables se añaden cuando las

condiciones de trabajo difieren mucho de las indicadas; por

ejemplo, cuando las condiciones ambientales son malas y no se

pueden mejorar, cuando aumentan el esfuerzo y la tensión para

ejecutar determinada tarea, etc.

20
Tabla 1. Sistema de suplementos por descanso
SISTEMA DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO
Hombre Mujer
1. Suplementos Constantes
Suplementos por necesidades personales 5 7
Suplementos básicos por fatiga 4 4
2. Suplementos variables
A. Suplemento por trabajar de pie 2 4
B. Suplemento postura anormal
Ligeramente incomodo 0 1
Incomodo inclinado 2 3
Muy incómodo (echado-estirado) 7 5
C. Levantamiento de pesos y uso de fuerza (levantar,
tirar o empujar)

2.5 Kg 0 1
5.0 Kg 1 2
7.0 Kg 2 3
10.0 Kg 3 4
12.5 Kg 4 5
15.0 Kg 6 9
17.5 Kg 8 12
20.0 Kg 10 15
22.5 Kg 12 18
25.0Kg 14 ….
30.0 Kg 19 ….
40.0 Kg 23 ….
50.0 Kg 58 ….
D. Intensidad de luz
Ligeramente por debajo de lo recomendado 0 0
Bastante por debajo 2 2
Absolutamente insuficiente 5 5
E. Calidad de aire (factores climáticos)

Buena ventilación o aire libre 0 0

Mala ventilación, pero sin emanaciones tóxicas, ni 5 5


nocivas
Proximidades de hornos, calderas, etc. 5 15
F. Tensión visual
Trabajos de ciertas precisión 0 0
Trabajos de precisión o fatigosos 2 2
Trabajos de gran precisión o muy fatigosos 5 5
G. Tensión auditiva
Sonido continuo 0 0
Intermitente y fuerte 2 2
Intermitente y muy fuerte 3 3
Estridente y fuerte 5 5

21
SISTEMA DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO
H. Tensión mental
Proceso bastante complejo 1 1
Proceso complejo o atención muy dividida 4 4
Muy complejo 8 8
I. Monotonía mental
Trabajo algo monótono 0 0
Trabajo bastante monótono 1 1
Trabajo monótono 4 4
J. Monotonía Física
Trabajo algo aburrido 0 0
Trabajo aburrido 2 1
Trabajo muy aburrido 5 2
Fuente. Ingeniería de Métodos (Arias & Díaz, 2003).

Pausas para descansar

Los suplementos por descanso puede traducirse en

verdaderas pausas, si bien no hay regla fija sobre estas pausas,

es corriente que se haga cesar el trabajo durante 10 o 15

minutos a media mañana y a media tarde, a menudo dando la

posibilidad de tomar café, té o refrescos y un refrigerio, y que

se deje al trabajador que utilice como lo parezca el resto del

tiempo de descanso previsto. Los periodos de descanso resultan

importantes por los siguientes motivos:

 Atenúan las fluctuaciones de rendimiento del trabajador

a lo largo del día y contribuyen a estabilizarlo más cerca

del nivel óptimo.

 Rompen la monotonía de la jornada.

 Ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse

de la fatiga y atender sus necesidades personales.

 Reducen las interrupciones del trabajo efectuadas por

los interesaos durante las horas de trabajo.

22
Cuando los trabajadores están expuestos, en el

transcurso de su trabajo, al frío, calor, ruido o vibraciones,

puede ser necesario que se prevean pausas comprendidas en un

programa de trabajo – descanso destinado a proteger su salud y

garantizar su seguridad.

2.2.1.1 Análisis de operaciones

Se puede decir que el objeto de analizar las operaciones

es racionalizar el uso de dichos elementos y elevar el nivel de

eficiencia del trabajo desarrollado. A continuación se revisará

alguna de las técnicas que más se utilizan para efectuar el

registro y posteriormente el análisis de las operaciones.

Diagrama de análisis de operaciones

Representa gráficamente las etapas en forma separa de

un proceso, tarea o trabajo, y así modificar la salida desde una

etapa hasta otra. En otras palabras describe la secuencia de

actividades comprendidas en un trabajo.

De igual manera que en el Diagrama de proceso-análisis

del hombre, aquí se nos da un panorama especifico, en el cual

podremos decidir los cambios aceptables que se puedan realizar

en un determinado proceso, ya que se nos permite graficar el

método actual y el mejorado.

Este diagrama nos ayuda a comprender y aclarar los

movimientos de un determinado producto y a no confundir este

23
análisis con las personas, ya que las personas se deberán

analizar por separado.

La American Society of Mechanic Engineers (ASME)

estableció un conjunto estándar de elementos y símbolos

mejorados que a continuación se presentan:

Tabla 2. Descripción de los símbolos del DAP


Símbolo Descripción
Operación. Es algo hecho al producto, pieza o
materia dentro de un proceso o sistema, en otras
palabras, son cambios intencionales en una o más
características.
Inspección. Es una operación que implica la
verificación o comprobación de la calidad de un
determinado producto en relación con
especificaciones dadas en un estándar, por ejemplo,
la verificación de los contenidos químicos en un
jabón de baño, etcétera.
Almacén. Aquí se implica la verificación de la
cantidad de un producto en estudio en una área
específica, por ejemplo, comprobar el número de
barras de yeso en una caja que tiene capacidad de
12 barras, etcétera.
Transporte. Un cambio en la localización de un
producto siempre que sea igual o mayor que un
metro por ejemplo: mover materiales por rodillos,
bandas, gravedad, montacargas, etcétera.
Demora. Se presenta una demora cuando no se
puede ejecutar ninguna otra operación, es decir, una
interrupción entre la acción inmediata y la acción que
sigue, por ejemplo: espera del montacargas, papeles
en espera para un trámite, material en espera en una
carretilla para ser transportado, etcétera.
Fuente. Elaboración propia

24
2.2.1.2 Tiempo estándar

(Barnes, 1961), nos dice:

El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede

para efectuar una tarea. En él están incluidos los

tiempos de los elementos cíclicos: repetitivos,

constantes, variables; así los elementos casuales o

contingentes que fueron observados durante el estudio

de tiempos, a estos tiempos ya valorados se les agregan

los suplementos siguientes: personales, por fatiga y

especiales.

Pasos para calcular el tiempo estándar:

A) Obtener y registrar información de la operación.

B) Descomponer la tarea y registrar sus elementos.

C) Tomar las lecturas.

D) Nivelar el ritmo de trabajo.

E) Calcular los suplementos del estudio de tiempos.

Se procede a calcular el estudio de tiempos y se

obtiene el tiempo estándar de la operación como sigue:

a) Se realiza la consistencia de cada elemento. Las

medidas a tomar pueden ser las siguiente:

 Si las variaciones son debidas a la

naturaleza del elemento se conservan

todas las lecturas.

25
 Si las variaciones no son originadas por

la naturaleza del elemento y la lectura

anterior o posterior donde se observa la

variación, o ambas son consistentes, la

inconsistencia en el elemento estudiado

se deberá a la falta de habilidad o

desconocimiento de la tarea por parte del

trabajador.

 Si un gran número de observaciones son

consistentes, se pueden eliminar las

observaciones extremas y sólo conservar

las normas. Si no es posible distinguir

cuales son extremas y cuales son

normales, debe repetirse íntegramente el

estudio con otro trabajador.

 Si las variaciones no son debidas a la

naturaleza del elemento, pero la lectura

anterior o posterior al elemento donde se

observa la variación, o ambas, también

han sufrido variaciones, esta situación

ocurre por errores en el cronometraje

cometidos por el tomador de tiempo. Si

es mínimo el número de casos extremos,

se eliminan estos y se conservan solo los

normales.

26
 Cuando las variaciones sean

inexplicables, deben analizarse

cuidadosamente antes de eliminarlas.

Nunca debe aceptarse una lectura

anormal como inexplicable. Si hay

dudas, siempre es preferible repetir el

estudio.

b) En cada uno de los elementos se suman las

lecturas que han sido consideradas como

consistentes.

c) Se anota el número de lecturas que han sido

consideradas para cada elemento.

d) Se divide, para cada elemento, la suma de las

lecturas entre el número de lectura consideradas,

el resultado es el tiempo promedio por elemento.

∑ 𝑋𝑖
𝑇𝑒 = (1)
𝑛

e) Se multiplica el tiempo “promedio” (Te) por el

factor de valoración. Esta cifra debe

aproximarse hasta el milésimo de minuto,

obteniéndose el tiempo base elemental.

𝑇𝑛 = 𝑇𝑒(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 %) (2)

f) Al tiempo base elemental se le suma la

tolerancia por suplementos concedidos,

27
obteniéndose el tiempo normal o concedido por

elemento.

𝑇𝑡 = 𝑇𝑛(1 + 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) (3)

g) Se calcula la frecuencia por operación o pieza,

de cada elemento cíclico y contingente.

h) Se multiplica el tiempo concedido elemental por

la frecuencia obtenida del elemento. A este

producto se le denomina tiempo total concedido.

i) Se suman los tiempos concedidos para cada

elemento y se obtiene el tiempo tipo o estándar

por operación, pieza, etcétera.

j) Al efectuar el cálculo del tiempo tipo deben

tenerse en cuanta las siguientes consideraciones.

 Como se asignaran los elementos

contingentes.

 Si debe considerarse el tiempo de

preparación y retiro.

 El factor interferencia cuando se presente

en un ciclo de trabajo estudiado.

(García, 2005), nos dice:

Elementos causales o contingentes:

Elementos contingentes que no deben

prorratearse (se concede cada vez):

28
Son aquellos que se presentan generalmente al

empezar o al terminar la operación, tales como montaje

de la máquina, preparación de la operación puesta a

punto, primera piezas de prueba, retiro del montaje,

devolución de herramientas y plano, etc. Estos

elementos no deben prorratearse ya que para cada

operación serán constantes, independientemente del

número de piezas fabricadas. Para procederle al obrero

una concesión por tipo de elementos se procede de la

siguiente manera: se hace un estudio de tiempos

completos para estos elementos y cada vez que se

encarga al obrero la ejecución de una operación, se le

concede integro el tiempo determinado para este

concepto.

Elementos contingentes que deben prorratearse

(incluidos en el ciclo): Son todos los elementos que

pueden presentarse durante la ejecución de la operación

y que cambian al variar el número de piezas que se

fabriquen. Con el tiempo consumido por estos

elementos es proporcional al número de piezas

producidas, el tiempo total que consuman debe dividirse

entre el número de piezas producidas y añadirle el

tiempo concedido a cada pieza.

29
Figura 1. Cómo se descompone el tiempo estándar de una tarea manual simple
Fuente. Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo (García,
2005)

2.2.1.3 Balance de línea

(García, 2005), nos dice:

La línea de producción se le reconoce como el principal

medio para fabricar a bajo costo grandes cantidades o

series de elementos normalizados.

En su concepto más perfeccionado, la producción en

línea es una disposición de áreas de trabajo donde las

operaciones consecutivas están colocadas inmediata y

mutuamente adyacentes, donde el material se mueve

continuamente y a un ritmo uniforme a través de una

serie de operaciones equilibradas que permitan la

actividad simultánea en todos los puntos, moviéndose el

producto hacia el fin de su elaboración a lo largo de un

camino razonadamente directo.

30
Objetivo: el objetivo del balanceo de línea es

determinar el número de operarios y maquinas en una

línea, para obtener una producción dada en condiciones

razonables y con el personal calificado adecuado.

Condiciones para que la producción en línea se práctica:

1. Cantidad: el volumen o cantidad de producción debe

de ser suficiente para cubrir el costo de la preparación

de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de

la duración que tendrá la tarea.

2. Equilibrio: los tiempos necesarios para cada operación

en la línea deben de ser aproximadamente iguales

3. Continuidad: una vez iniciadas, las líneas de

producción deben continuar pues la detención en un

punto corta la alimentación del resto de operaciones.

Esto significa que deben tomarse precauciones para

asegurar un aprovisionamiento continuo del material,

piezas, sub ensambles, etcétera, y la previsión de fallas

del equipo.

Los casos típicos de balanceo de línea son:

 Conociendo los tiempos de las operaciones, determinar

el número de operarios necesarios para cada operación.

 Conociendo el tiempo de ciclo, minimizar el número de

estaciones de trabajo.

31
 Conociendo el número de estaciones de trabajo, asignar

elementos de trabajo a la misma.

Procedimiento para balancear una línea

Es indispensable antes de balancear una línea haber

normalizado cada una de las operaciones y actividades que se

realiza en esta, además, se debe establecer los tiempos estándar

para cada proceso que se lleve a cabo en la línea. Una vez

tenido en cuenta lo anterior se debe:

 Definir las tareas de la línea.

 Establecer el tiempo estándar por operación.

 Establecer la precedencia de tareas.

 Calcular el número de estaciones de trabajo necesarias.

 Calcular la eficiencia y la eficacia de la línea.

Utilidad del balanceo de línea

El balanceo de línea sirve como herramienta para

incrementar la producción de diferentes sistemas de

producción. Sus utilidades son las siguientes:

 Se puede determinar la eficiencia de la línea.

 Se puede eliminar los diferentes cuellos de botella

producto de la inadecuada distribución de las tareas y

operaciones.

 Se puede distribuir adecuadamente la carga de trabajo

en las líneas de producción.

32
Determinación del número de operadores necesarios para

cada operación

Se aplica la siguiente fórmula:

Unidades a fabricar
IP= (4)
Tiempo disponible de un operador

TE x IP
𝑁𝑂 = (5)
E

DONDE:

NO = número de operadores para la línea.

TE = Tiempo estándar.

IP = índice de producción.

E = Eficiencia planeada.

También tenemos que:

Tardanza
Eficiencia línea balanceada = Tiempo asignado (6)

Tiempo disponible de un operador


Tiempo del ciclo = x Eficiencia (7)
Producción diaria

33
2.2.2 Productividad

(García, 2005), nos dice:

Productividad es el grado de rendimiento con que se

emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos

predeterminados. En nuestro caso, el objetivo es la fabricación

de artículos a un menor costo, a través del empleo eficiente de

los recursos primarios de la producción: materiales, hombres y

máquinas; elementos sobre los cuales la acción del ingeniero

industrial debe enfocar sus esfuerzos para aumentar los índices

de productividad actual y, en esa forma, reducir los costos de

producción.

Los índices de productividad se pueden determinar

atreves de la relación producto insumo, teóricamente existen 3

formas de incrementarse:

a) Aumentar el producto y mantener el mismo insumo

b) Reducir el insumo y mantener el mismo producto

c) Aumentar el producto y reducir el insumo simultánea y

proporcionalmente.

La productividad no es una medida de la producción ni

de la cantidad que se ha fabricado, sino de la eficiencia con que

se han combinado y utilizado los recursos para lograr los

resultados específicos deseables.

Por tanto, la productividad puede ser medida según el

punto de vista:

34
Producción
1° = (8)
Insumos

Resultados logrados
2° = Recursos empleados (9)

Productividad de las instalaciones, de la maquinaria, del

equipo y de la mano de obra

Para comprenderla tenemos que introducir la noción de

tiempo, ya que la cantidad de productos que se obtienen de una

máquina o de un trabajo en un tiempo determinado constituye

la medida de la productividad. Ésta se determina computando la

producción de mercancías o de servicios en cierto número

“horas – hombre u horas – maquina”.

o Una hora hombre = Trabajo de un hombre en una hora.

o Una hora-máquina = funcionamiento de una máquina

durante una hora.

El tiempo invertido por un hombre o una máquina para

llevar a cabo una operación o producir una cantidad

determinada de productos o servicios se descompone

generalmente:

 32%: Contenido básico de trabajo del producto o la

operación.

 25%: Tiempo improductivo debido a deficiencias de la

dirección.

 16%: Tiempo improductivo imputable al trabajador.

35
 15%: contenido de trabajo suplementario debido a

métodos ineficaces de producción o de funcionamiento.

 12%: Contenido de trabajo suplementario debido a

deficiencias en el diseño o en la especificación del

producto.

¿Por qué es importante el incremento de la productividad?

Es importante incrementar la productividad porque esta

provoca una “reacción en cadena” en el interior de la empresa,

fenómeno que se traduce en una mejor calidad de los

productos, menores precios, estabilidad del empleo,

permanencia de la empresa, mayores beneficios y mayor

bienestar colectivo, tal como se muestra en la figura.

Disminuyen costos porque hay


menos reproceso, menos
Se incrementa la equivocaciones, menos
productividad devoluciones y menos retrasos, Mejora la Calidad
se utiliza mejor el tiempo y los
materiales

Se conquista el mercado
Se
con la mejora de la calidad y Hay más y más
permanece en
un buen precio incrementa trabajo
el negocio
la productividad

 Sueldos y salarios para


Se generan los empleados.
Se distribuyen
utilidades  Ganancias para los
propietarios.

Figura 2. Reacción en cadena de una mayor productividad


Fuente. Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo (García, 2005)

Medición de la productividad

La medición de la productividad puede ser bastante

directa. Tal es el caso si la productividad puede medirse en

horas-trabajo por tonelada.

36
Aunque las horas-trabajo representan una medida

común de insumo, pueden usarse otras medidas como el capital

(dinero invertido), los materiales (toneladas de hierro) o la

energía (kilowatts de electricidad). Un ejemplo puede resumirse

en la siguiente ecuación:

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (10)
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

El uso de un solo recurso de entrada para medir la

productividad, como se muestra en la ecuación, se conoce como

productividad de un solo factor. Sin embargo, un panorama más

amplio de la productividad es la productividad de múltiples factores, la

cual incluye todos los insumos o entradas (por ejemplo, capital, mano

de obra, material, energía). La productividad de múltiples factores

también se conoce como productividad de factor total. La

productividad de múltiples factores se calcula combinando las

unidades de entrada como se muestra a continuación: (Heizer &

Render, 2009)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
P𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎+𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙+𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎+𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 (11)

2.2.2.1 Eficiencia

Es la capacidad disponible en horas-hombre y horas-

máquinas para lograr la productividad y se obtienen según los

turnos que trabajaron en el tiempo correspondiente. La

eficiencia es hacer las cosas correctamente con el mínimo de

recursos.

37
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎
% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) 𝑥100 (12)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟→𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜→𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (13)

Tiempos muertos

Las causas de los tiempos muertos, tanto en horas –

hombre y horas – máquina. Son las siguientes: Falta de

material, falta de personal, falta de energía, manufactura,

mantenimiento, producción, calidad, falta de tarjetas, falta de

información, etc.

2.2.2.2 Eficacia

La eficacia implica la obtención de los resultados

deseados y puede ser un reflejo de cantidades, calidad percibida

o ambos. La eficacia es hacer lo correcto.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) 𝑥100 (14)

Cumplimiento del plan de producción (despacho)

Es la medición en tantos por ciento, de cumplir con el

plan de producción en un determinado periodo de tiempo, o en

cualquier punto específico de la línea de tiempo para el control

respectivo.

38
2.3 Definiciones Conceptuales

2.3.1 Eficiencia

Razón entre producción real obtenida y producción estándar

esperada, la forma en que se utilizan los recursos. Producir justo en el

tiempo establecido y con la calidad requerida.

2.3.2 Estudio de tiempos

El estudio de tiempos es una técnica que mediante el uso de

estimaciones, registros históricos y procesos de medición de trabajo

buscan establecer estándares de trabajo con la finalidad de incrementar

la eficiencia de máquinas y personal operativo de la operación que se

estudia.

2.3.3 Cronómetro

Permitirá registrar cualquier número de elementos y medir

también el tiempo total transcurrido.

2.3.4 Tiempo estándar

Es el tiempo normal más el tiempo normal multiplicado por el

porcentaje de pérdidas. En otras palabras, el tiempo estándar, es el

tiempo que un operario normal y capacitado ocupa para lleva a cabo

una operación a un ritmo normal.

39
2.3.5 Balance de líneas

Todos los operarios que realizan operaciones distintas en una

línea de producción trabajan como una unidad, por lo que la velocidad

de producción de la línea depende del operario más lento.

El balance de líneas permite determinar el número de operarios

que se asignan a cada estación de trabajo de la línea de producción

para cumplir con una tasa de producción determinada.

También permite determinar la eficiencia de la línea, y de esta

forma saber qué tan continua es la línea o módulo de producción.

2.3.6 Productividad

La productividad es la relación entre la producción adquirida

por un sistema de producción o servicios y los recursos usados para

obtenerla, por lo que esta se define como el uso eficiente de los

recursos.

Una productividad mayor significa la obtención de la misma

cantidad con menos recursos o el logro de una mayor producción en

volumen y cantidad con los mismos insumos.

La productividad va en relación a los estándares de producción.

Si se mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que

se reflejan en el aumento de la utilidad.

2.3.7 Suplemento

Tiempo que se agrega al tiempo normal con el objeto de

compensar las demoras personales, inevitables y por fatiga.

40
2.3.8 Capacidad de producción

Es la cantidad de producto (bien o servicio) que puede elaborar

un proceso en una unidad de tiempo.

El resultado de esta decisión es la denominada Capacidad

Instalada, la cual se puede medir de distintas formas, según el tipo de

productos a saber: productos homogéneos, no homogéneos, servicios.

2.3.9 Balanceo

Asignación de operaciones por operario de acuerdo con el

tiempo promedio invertido por cada uno de estos en cada operación,

con el fin de dar una equivalencia en cuanto a tiempos al proceso de

producción.

2.3.10 Muestreo

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos

hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la

sociedad.

2.3.11 Tiempo normal

El tiempo normal es “el tiempo que requiere un operario

calificado para realizar una tarea, a un ritmo normal, para completar un

elemento, ciclo u operación, usando un método prescrito.

41
2.4 Dueños del problema

Para esta investigación, hemos determinado identificar a “los dueños

del problema” a las personas o grupo de personas que se ven afectados

directamente por los efectos de no desarrollar un estudio de tiempo de la

operación de despacho del azúcar, tales como demora en el despacho de

producto terminado, los suplementos, entre otros. Estos entes considerados

dueños del problema son todos los colaboradores de la empresa AIPSAA con

un total de 40 colaboradores, en los cuales se encuentran, el jefe del área, 3

supervisores, 24 estibadores, 3 controladores, 3 colaboradores de limpieza, 3

operadores de montacargas y 3 estoristas.

2.5 Formulación de la Hipótesis

2.5.1 Hipótesis General

El estudio de tiempos se relaciona con la productividad en la

operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito

Paramonga - 2014

2.5.2 Hipótesis Específicos

1. El análisis de operación se relaciona con la productividad en

la operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

2. El tiempo estándar se relaciona con la productividad en la

operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.Si se realiza el balance de línea;

entonces, se explicará la relación que existe con la

42
productividad en la operación del despacho de azúcar, en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

3. El balance de línea se relaciona con la productividad en la

operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

43
Capítulo III:
METODOLOGÍA

44
3 METODOLOGÍA

3.1 Diseño Metodológico

3.1.1 Tipo

La presente investigación es de tipo no experimental,

transversal debido a que se circunscribe en un segmento de tiempo

durante el presente año. El nivel de la investigación que se empleará

será:

Descriptivo: Debido a que describe la realidad problemática de

la empresa y la solución planteada.

Correlacional: Porque se pretende medir el impacto al

relacionar las variables, estudios de tiempos y productividad.

Ox Dónde:
M: Muestra
M r Ox: Observación del Estudio de Tiempos
Oy Oy: Observación de la Productividad
r: coeficiente de correlación

3.1.2 Enfoque

El siguiente estudio es una investigación se trata de un diseño

que se fundamenta en el enfoque cuantitativo y en el paradigma

deductivo. Debido a que se analizan las relaciones entre la variable

estudio de tiempos y la variable productividad.

45
3.2 Población y Muestra

3.2.1 Población

La población está comprendida por N = 40 colaboradores de la

empresa AIPSAA.

3.2.2 Muestra

La muestra, se determinó mediante la fórmula estadística:

𝑍 2 ∗𝑁∗𝑝∗𝑞
𝑛= (15)
𝑒 2 ∗(𝑁−1)+𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞

Sabiendo que:

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 (50%)

𝑞: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 (50%)

𝑍: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑍, 𝑎 𝑢𝑛 95% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (1.96)

𝑁: 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (40)

𝑒: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (5%)

𝑛: 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

El tamaño de la muestra es el siguiente:

1.962 ∗ 40 ∗ 0.5 ∗ 0.5


𝑛=
0.052 ∗ (40 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛 = 36

Ajustando el valor de "𝑛"

𝑛 36 36
𝑛0 = 𝑛= = = 19
1+𝑁 36 1.9
1 + 40

Muestra ajustada: 𝑛0 = 19

46
3.3 Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de variables e indicadores


VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

X1.1: Diagrama de Análisis de


X1: Análisis de
V. Independiente

X: Estudio de Tiempos: Es una Procesos


técnica para determinar con la mayor
Operaciones
exactitud posible, partiendo de un
número de observaciones, el para X2.1: Tiempo Observado
llevar a cabo una tarea determinada X2: Tiempo Estándar X2.2: Tiempo Normal
con arreglo a una norma de rendimiento
X2.3: Holgura (Suplementos)
preestablecido.
X3.1: Cantidad Operarios
X3: Balance de Línea
X3.2: Ciclo Productivo

Y1.1: Tiempos Muertos


V. Dependiente

Y1: Eficiencia Y1.2: Utilización de la capacidad


Y: Productividad: Es el ratio que Instalada
mide el beneficio obtenido de cierto
producto realizado en relación a los
recursos gastados por la empresa para
para producirlo. Y2.1: Cumplimiento del plan de
Y2: Eficacia Producción

Fuente. Elaboración propia

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

3.4.1 Técnica a emplear

Para analizar la información se utilizaron las siguientes

técnicas:

 Documentación

 Indagación

 Comprensión

3.4.2 Descripción de los Instrumentos

La información necesaria para llevar a cabo este trabajo de

investigación, se obtuvo de los siguientes instrumentos de recolección:

47
 Cuestionario: El diseño consta de dos partes, la

primera concerniente al Estudio de Tiempos (variable

X) y la segunda correspondiente a la Productividad

(variable Y); la evaluación se realizó en base a la escala

valorativa de Likert. Se validó por un juicio de expertos.

 Encuestas: Se aplicó con el objetivo de obtener

información sobre el Estudio de Tiempo y

Productividad, que existe en la operación del despacho

en la empresa AIPSAA.

 Entrevistas: Se realizó a todo el personal involucrado

en la operación de despacho de los sacos de azúcar para

determinar la validez de la hipótesis y su respectiva

solución basada en un Estudio de Tiempos.

 Análisis documental: Se utilizó para analizar

información bibliográfica y otros aspectos relacionados

con la investigación.

3.5 Técnicas para el procesamiento de la Información

Para el procesamiento de la información se utilizaron las siguientes

técnicas:

 Ordenamiento y clasificación

 Registro manual

 Procesamiento computarizado con Excel

 SPSS Statistics 21,0 para el análisis de confiabilidad

48
Capítulo IV:
RESULTADOS

49
4 RESULTADOS

4.1 Estudio de tiempos

Para la realización del estudio, se utilizó un cronómetro el cual tiene la

capacidad de grabar los tiempos en su memoria y no fue necesario tomar los

datos acumulativos, ni realizar la vuelta a cero. Esto representa mayor

exactitud en los datos y genera mayor confianza, todos los tiempos fueron

tomados en segundos.

4.1.1 Análisis de operación

Para el registro de la información, se selección todas las

actividades que se desarrollan en el proceso del despacho de azúcar,

desde que el vehículo, ingresa a planta hasta que sale. El registro se

realizó mediante observación directa.

4.1.1.1 Diagramas de flujo

50
A) Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50kg)

Figura 3. Diagrama de flujo de Despacho directo de línea de producción.


Fuente. Elaboración propia.

51
B) Despacho a partir de Stock (sacos de 50kg).

Figura 4. Diagrama de flujo de Despacho a partir de Stock


Fuente. Elaboración propia.

52
C) Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Parihuelas

Figura 5. Diagrama de flujo de Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Paleta.


Fuente. Elaboración propia.

53
4.1.1.2 Diagrama de análisis de proceso

A) Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50kg).

Diagrama de Análisis del Proceso


Despacho de Sacos (50 Kg.) Directo de Producción
Inicio del Proceso: Generar Ticket de Entrada
Termino del Proceso: Salidad de Vehículo
Actividades Tiempo Distancia
Descripción Operarios
(s) (m)
1. Generar Ticket de Entrada x 120,20 1
2. Transportar a Balanza x 551,00 1
3. Transportar a Puerta de Almacén x 475,60 1
4. Alistar Vehículo x 124,80 1
5. Transportar Saco por Faja Principal x 50,00 1
6. Transportar Saco por Faja Secundaria x 28,40 1
7. Transportar Saco por Faja Inclinada x 13,40 1
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba x 1,40 1
9. Apilar y Acomodar Sacos x 0,50 1
10. Transportar a Balanza x 610,40 1
11. Entregar Guía y Certificado de Calidad x 922,60 1
12. Salidad de Vehículo x 57,20 1
Total 2 2 1 6 1 0

Actual Propuesto
Actividades Símbolo
Cantidad Tiempo (s) Distancia (m) Cantidad Tiempo (s) Distancia (m)
Operación 2 126,20

Inspección 2 177,40
Operación
1 0,50
Inspección
Transporte 6 1728,80

Demora 1 922,60

Almacén 0 0,00
Total 12 2955,50
Figura 6. DAP de Despacho directo de línea de producción
Fuente. Elaboración propia.

54
B) Despacho a partir de Stock (sacos de 50kg).
Diagrama de Análisis del Proceso
Despacho de Sacos (50 Kg.) Stock
Inicio del Proceso:Generar Ticket de Entrada
Termino del Proceso: Salidad de Vehículo
Actividades Tiempo Distancia
Descripción Operarios
(s) (m)
1. Generar Ticket de Entrada x 120,20 1
2. Transportar a Balanza x 551,00 1
3. Transportar a Puerta de Almacén x 475,60 1
4. Alistar Vehículo x 124,80 1
5. Verificar Trazabilidad x 121,00 1
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña x 5,50 1
7. Transportar Saco por Faja Secundaria x 5,50 1
8. Transportar Saco por Faja Inclinada x 13,40 1
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba x 1,40 1
10. Apilar y Acomodar Sacos x 0,50 1
11. Transportar a Balanza x 610,40 1
12. Entregar Guía y Certificado de Calidad x 922,60 1
13. Salidad de Vehículo x 57,20 1
Total 3 3 1 5 1 0

Actual Propuesto
Actividades Símbolo
Cantidad Tiempo (s) Distancia (m) Cantidad Tiempo (s) Distancia (m)
Operación 3 131,70

Inspección 3 298,40
Operación
1 0,50
Inspección
Transporte 5 1655,90

Demora 1 922,60

Almacén 0 0,00
Total 13 3009,10
Figura 7. DAP de Despacho a partir de Stock
Fuente. Elaboración propia.

55
C) Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Parihuelas.
Diagrama de Análisis del Proceso
Despacho de Sacos (10 Kg.) Stock
Inicio del Proceso: Generar Ticket de Entrada
Termino del Proceso: Salidad de Vehículo
Actividades Tiempo Distancia
Descripción Operarios
(s) (m)
1. Generar Ticket de Entrada x 120,20 1
2. Transportar a Balanza x 551,00 1
3. Transportar a Puerta de Almacén x 475,60 1
4. Alistar Vehículo x 124,80 1
5. Verificar Trazabilidad x 121,00 1
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba x 230,60 1
7. Transportar a Balanza x 610,40 1
8. Entregar Guía y Certificado de Calidad x 922,60 1
9. Salidad de Vehículo x 57,20 1
Total 2 3 0 3 1 0

Actual Propuesto
Actividades Símbolo
Cantidad Tiempo (s) Distancia (m) Cantidad Tiempo (s) Distancia (m)
Operación 2 355,40

Inspección 3 298,40
Operación
0 0,00
Inspección
Transporte 3 1637,00

Demora 1 922,60

Almacén 0 0,00
Total 9 3213,40
Figura 8. DAP de Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Parihuelas.
Fuente. Elaboración propia.

56
4.1.2 Tiempo estándar

Para determinar el tiempo estándar, se dividió la operación en actividades, se cronometro cinco veces, para

determinar el tiempo observado, luego se valoró al operario, para el tiempo normal; y se añadió los suplementos para

determinar el tiempo estándar.

4.1.2.1 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50kg).

a) Tiempo Observado

Tabla 4. Tiempo observado del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción.
# Operarios Unid Obs. x Ciclos Observados (seg) Prom. Tiempo Prom. Tiempo
Actividad Sacos/seg
observados operación (unid/min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 observado (seg) observado (min)
1. Generar Ticket de Entrada 1 0 120,40 118,20 115,10 125,40 123,40 120,40 119,80 122,70 117,90 119,40 121,80 124,40 120,74 2,01
2. Transportar a Balanza 1 0 515,30 535,70 668,80 558,70 694,30 559,10 602,90 610,20 548,60 572,10 604,90 589,70 588,36 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 1 0 480,70 444,90 462,40 485,70 490,30 472,50 481,40 492,10 465,50 473,30 459,20 481,90 474,16 7,90
4. Alistar Vehículo 1 0 120,50 110,90 118,10 134,30 142,10 119,80 121,80 129,70 125,60 130,20 133,80 139,80 127,22 2,12
5. Transportar Saco por Faja Principal 1 10 50,50 50,70 49,90 49,20 50,10 50,30 49,80 50,20 49,70 50,60 50,40 50,20 50,13 5,01 0,84
6. Transportar Saco por Faja Secundaria 1 4 28,80 28,30 28,60 28,60 28,50 28,10 28,20 28,90 28,30 28,40 28,70 28,40 28,48 7,12 0,47
7. Transportar Saco por Faja Inclinada 1 1 13,72 13,30 13,60 13,10 13,60 13,40 13,30 13,40 13,50 13,30 13,10 13,20 13,38 13,38 0,22
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1 1 1,10 1,70 1,10 1,20 1,30 1,60 1,50 1,40 1,30 1,30 1,10 1,40 1,33 1,33 0,02
9. Apilar y Acomodar Sacos 1 0 0,40 0,70 0,40 0,50 0,50 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,54 0,01
10. Transportar a Balanza 1 0 601,70 600,40 588,80 578,50 662,10 623,70 599,10 607,20 589,40 609,90 634,80 659,20 612,90 10,22
11. Entregar Guía y Certificado de Calidad 1 0 900,70 886,80 930,40 912,70 985,10 945,70 904,80 912,50 901,30 895,40 934,40 956,70 922,21 15,37
12. Salida de Vehículo 1 0 60,90 58,80 55,70 51,90 62,10 59,90 61,20 60,50 61,90 58,90 57,20 60,30 59,11 0,99

Fuente. Elaboración propia

∑ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (s) =
12

57
𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑠)
𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (min) =
60

b) Tiempo Normal

Tabla 5. Tiempo normal del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción.
Valoración del Tiempo Tiempo normal
Actividad N° de Obs.
operario observado (min) (min)
1. Generar Ticket de Entrada 12 100 2,01 2,01
2. Transportar a Balanza 12 100 9,81 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 12 100 7,90 7,90
4. Alistar Vehículo 12 100 2,12 2,12
5. Transportar Saco por Faja Principal 12 100 0,84 0,84
6. Transportar Saco por Faja Secundaria 12 100 0,47 0,47
7. Transportar Saco por Faja Inclinada 12 100 0,22 0,22
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 12 100 0,02 0,02
9. Apilar y Acomodar Sacos 12 100 0,01 0,01
10. Transportar a Balanza 12 100 10,22 10,22
11. Entregar Guía y Certificado de Calidad 12 100 15,37 15,37
12. Salida de Vehículo 12 100 0,99 0,99
Fuente. Elaboración propia

Tabla 6. Valoración del operar


Valoración del
Descripción
operario
Constantes, sin prisa, como de obrero no pagado, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde el
75
tiempo adrede mientras lo observan.
100 Activo, capaz, como obrero calificado medio pagado, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las
125
del obrero calificado medio.
Fuente. Elaboración propia

58
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
100
c) Suplementos

Tabla 7. Suplementos del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción.


Constantes Variables
Actividad TOTAL
NP F TP PA LP IL CA TV TA TM MM MF
1. Generar Ticket de Entrada 5 4 0,09
2. Transportar a Balanza 5 4 0,09
3. Transportar a Puerta de Almacén 5 4 0,09
4. Alistar Vehículo 5 4 2 1 0,12
5. Transportar Saco por Faja Principal
6. Transportar Saco por Faja Secundaria
7. Transportar Saco por Faja Inclinada
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 5 4 2 2 58 1 1 2 0,75
9. Apilar y Acomodar Sacos 5 4 2 2 58 1 1 2 0,75
10. Transportar a Balanza 5 4 0,09
11. Entregar Guía y Certificado de Calidad 5 4 2 4 1 2 0,18
12. Salida de Vehículo 5 4 0,09
Fuente. Elaboración propia

NP=Necesidades personales PA=Postura anormal CA=Calidad de aire TM=Tensión mental


F=Fatiga LP=Levantamiento de pesos TV=Tensión visual MM=Monotonía mental
TP=Trabajo de pie IL=Intensidad de luz TA=Tensión auditiva MF=Monotonía Física

𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
100

59
d) Tiempo estándar

Tabla 8. Tiempo estándar del despacho de sacos (50 Kg.) directo de producción.
Tiempo Suplementos Tiempo Estándar Tiempo Estándar
Actividad Sacos/seg
Normal (min) Constante Variables (seg) (min)
1. Generar Ticket de Entrada 2,01 0,09 0 2,19
2. Transportar a Balanza 9,81 0,09 0 10,69
3. Transportar a Puerta de Almacén 7,90 0,09 0 8,61
4. Alistar Vehículo 2,12 0,09 0,03 2,37
5. Transportar Saco por Faja Principal 5,01 0,84 5,01 0,84
6. Transportar Saco por Faja Secundaria 7,12 0,47 7,12 0,47
7. Transportar Saco por Faja Inclinada 13,38 0,22 23,41 0,39
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1,33 0,02 0,09 0,66 2,33 0,04
9. Apilar y Acomodar Sacos 0,01 0,09 0,66 0,01
10. Transportar a Balanza 10,22 0,09 0 11,13
11. Entregar Guía y Certificado de Calidad 15,37 0,09 0,09 18,14
12. Salida de Vehículo 0,99 0,09 0 1,07
Fuente. Elaboración propia

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)

Para determinar el tiempo estándar total de la operación de despacho, se seguirán los siguientes pasos:

1. Determinar el tiempo de llegada del 1er saco.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 5,01 + 7,12 + 23,41 + 2,33 = 37,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.

Dato: El despacho de un vehículo, necesita 650 sacos de azúcar.

60
2. Se calcula el tiempo que tardan en llegar los sacos restantes (cada saco llegará, 4 segundos después de otro).

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 649 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑥 4 = 2 596,00 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

3. Determinar el tiempo de llegada de los 650 sacos.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 37.87 + 2 596,00 = 2 633,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2 633,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 = 43,89 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

4. Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,19 + 10,69 + 8,61 + 2,37 + 0,01 + 11,13 + 18,14 + 1,07 = 54,21 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de la operación de despacho de azúcar, se sumaran el tiempo de llegada de los

650 sacos, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 43,89 + 54,21 = 98,1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

61
4.1.2.2 Despacho a partir de Stock (sacos de 50kg).

a) Tiempo observado

Tabla 9. Tiempo observado del despacho de sacos (50 Kg.) stock.


# Operarios Unid Obs. x Ciclos Observados (seg) Prom. Tiempo Prom. Tiempo
Actividad Sacos/seg
observados operación (unid/min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 observado (seg) observado (min)
1. Generar Ticket de Entrada 1 0 120,40 118,20 115,10 125,40 123,40 120,40 119,80 122,70 117,90 119,40 121,80 124,40 120,74 2,01
2. Transportar a Balanza 1 0 515,30 535,70 668,80 558,70 694,30 559,10 602,90 610,20 548,60 572,10 604,90 589,70 588,36 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 1 0 480,70 444,90 462,40 485,70 490,30 472,50 481,40 492,10 465,50 473,30 459,20 481,90 474,16 7,90
4. Alistar Vehículo 1 0 120,50 110,90 118,10 134,30 142,10 119,80 121,80 129,70 125,60 130,20 133,80 139,80 127,22 2,12
5. Verificar Trazabilidad 1 0 120,20 118,40 124,10 122,30 121,90 119,70 123,40 124,10 120,80 122,20 119,20 118,90 121,27 2,02
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña 1 1 4,40 4,50 5,10 6,80 5,80 7,20 6,80 6,00 4,90 5,00 5,50 4,50 5,54 5,54 0,09
7. Transportar Saco por Faja Secundaria 1 1 28,80 28,30 28,60 28,60 28,50 28,10 28,20 28,90 28,30 28,40 28,70 28,40 28,48 28,48 0,47
8. Transportar Saco por Faja Inclinada 1 4 13,72 13,30 13,60 13,10 13,60 13,40 13,30 13,40 13,50 13,30 13,10 13,20 13,38 3,34 0,22
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1 1 1,10 1,70 1,10 1,20 1,30 1,60 1,50 1,40 1,30 1,30 1,10 1,40 1,33 1,33 0,02
10. Apilar y Acomodar Sacos 1 1 0,40 0,70 0,40 0,50 0,50 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,54 0,54 0,01
11. Transportar a Balanza 1 0 601,70 600,40 588,80 578,50 662,10 623,70 599,10 607,20 589,40 609,90 634,80 659,20 612,90 10,22
12. Entregar Guía y Certificado de Calidad 1 0 900,70 886,80 930,40 912,70 985,10 945,70 904,80 912,50 901,30 895,40 934,40 956,70 922,21 15,37
13. Salida de Vehículo 1 0 60,90 58,80 55,70 51,90 62,10 59,90 61,20 60,50 61,90 58,90 57,20 60,30 59,11 0,99
Fuente. Elaboración propia

∑ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (s) =
12

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑠)


𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (min) =
60

62
b) Tiempo normal

Tabla 10. Tiempo normal del despacho de sacos (50 Kg.) stock.
Valoración del Tiempo Tiempo normal
Actividad N° de Obs.
operario observado (min) (min)
1. Generar Ticket de Entrada 12 100 2,01 2,01
2. Transportar a Balanza 12 100 9,81 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 12 100 7,90 7,90
4. Alistar Vehículo 12 100 2,12 2,12
5. Verificar Trazabilidad 12 100 2,02 2,02
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña 12 100 0,09 0,09
7. Transportar Saco por Faja Secundaria 12 100 0,47 0,47
8. Transportar Saco por Faja Inclinada 12 100 0,22 0,22
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 12 100 0,02 0,02
10. Apilar y Acomodar Sacos 12 100 0,01 0,01
11. Transportar a Balanza 12 100 10,22 10,22
12. Entregar Guía y Certificado de Calidad 12 100 15,37 15,37
13. Salida de Vehículo 12 100 0,99 0,99
Fuente. Elaboración propia

Para la valoración del operario ver la tabla 6.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜


𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
100

63
c) Suplementos

Tabla 11. Suplementos del despacho de sacos (50 Kg.) stock.


Constantes Variables
Actividad TOTAL
NP F TP PA LP IL CA TV TA TM MM MF
1. Generar Ticket de Entrada 5 4 0,09
2. Transportar a Balanza 5 4 0,09
3. Transportar a Puerta de Almacén 5 4 0,09
4. Alistar Vehículo 5 4 2 1 0,12
5. Verificar Trazabilidad 5 4 2 1 0,12
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña
7. Transportar Saco por Faja Secundaria
8. Transportar Saco por Faja Inclinada
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 5 4 2 2 58 1 1 2 0,75
10. Apilar y Acomodar Sacos 5 4 2 2 58 1 1 2 0,75
11. Transportar a Balanza 5 4 0,09
12. Entregar Guía y Certificado de Calidad 5 4 2 4 1 2 0,18
13. Salida de Vehículo 5 4 0,09
Fuente. Elaboración propia

NP=Necesidades personales PA=Postura anormal CA=Calidad de aire TM=Tensión mental


F=Fatiga LP=Levantamiento de pesos TV=Tensión visual MM=Monotonía mental
TP=Trabajo de pie IL=Intensidad de luz TA=Tensión auditiva MF=Monotonía Física

𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
100

64
d) Tiempo estándar

Tabla 12. Tiempo estándar del despacho de sacos (50 Kg.) stock.
Tiempo Suplementos Tiempo Estándar Tiempo Estándar
Actividad Sacos/seg
Normal (min) Constante Variables (seg) (min)
1. Generar Ticket de Entrada 2,01 0,09 0 2,19
2. Transportar a Balanza 9,81 0,09 0 10,69
3. Transportar a Puerta de Almacén 7,90 0,09 0 8,61
4. Alistar Vehículo 2,12 0,09 0,03 2,37
5. Verificar Trazabilidad 2,02 0,09 0,03 2,26
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña 5,54 0,09 9,70 0,09
7. Transportar Saco por Faja Secundaria 28,48 0,47 28,48 0,47
8. Transportar Saco por Faja Inclinada 3,34 0,22 3,34 0,22
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1,33 0,02 0,09 0,66 2,33 0,04
10. Apilar y Acomodar Sacos 0,54 0,01 0,09 0,66 0,59 0,02
11. Transportar a Balanza 10,22 0,09 0 11,13
12. Entregar Guía y Certificado de Calidad 15,37 0,09 0,09 18,14
13. Salida de Vehículo 0,99 0,09 0 1,07
Fuente. Elaboración propia

Para determinar el tiempo estándar total de la operación de despacho, se seguirán los siguientes pasos:

1. Determinar el tiempo de llegada del 1er saco.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 9,70 + 28,48 + 3,34 + 2,33 + 0,59 = 44,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.

Dato: El despacho de un vehículo, necesita 650 sacos de azúcar.

65
2. Se calcula el tiempo que tardan en llegar los sacos restantes (cada saco llegará, 4 segundos después de otro).

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 649 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑥 4 = 2 596,00 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

3. Determinar el tiempo de llegada de los 650 sacos.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 44,44 + 2 596,00 = 2 640,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2 640,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 = 44,01 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

4. Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,19 + 10,69 + 8,61 + 2,37 + 2,26 + 11,13 + 18,14 + 1,07 = 56,46 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de la operación de despacho de azúcar, se sumaran el tiempo de llegada de los

650 sacos, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 44,01 + 56,46 = 100,47 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

66
4.1.2.3 Despacho a partir de Stock (packs de 10kg) – Paletas.

a) Tiempo observado

Tabla 13. Tiempo observado del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas.
# Operarios Unid Obs. x Ciclos Observados (seg) Prom. Tiempo Prom. Tiempo
Actividad Sacos/seg
observados operación (unid/min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 observado (seg) observado (min)
1. Generar Ticket de Entrada 1 0 120,40 118,20 115,10 125,40 123,40 120,40 119,80 122,70 117,90 119,40 121,80 124,40 120,74 2,01
2. Transportar a Balanza 1 0 515,30 535,70 668,80 558,70 694,30 559,10 602,90 610,20 548,60 572,10 604,90 589,70 588,36 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 1 0 480,70 444,90 462,40 485,70 490,30 472,50 481,40 492,10 465,50 473,30 459,20 481,90 474,16 7,90
4. Alistar Vehículo 1 0 120,50 110,90 118,10 134,30 142,10 119,80 121,80 129,70 125,60 130,20 133,80 139,80 127,22 2,12
5. Verificar Trazabilidad 1 0 120,20 118,40 124,10 122,30 121,90 119,70 123,40 124,10 120,80 122,20 119,20 118,90 121,27 2,02
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1 1 225,30 218,70 237,30 231,40 226,80 229,70 231,40 233,40 238,60 220,20 226,60 230,70 229,18 3,82
7. Transportar a Balanza 1 0 601,70 600,40 588,80 578,50 662,10 623,70 599,10 607,20 589,40 609,90 634,80 659,20 612,90 10,22
8. Entregar Guía y Certificado de Calidad 1 0 900,70 886,80 930,40 912,70 985,10 945,70 904,80 912,50 901,30 895,40 934,40 956,70 922,21 15,37
9. Salida de Vehículo 1 0 60,90 58,80 55,70 51,90 62,10 59,90 61,20 60,50 61,90 58,90 57,20 60,30 59,11 0,99
Fuente. Elaboración propia

∑ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (s) =
12

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑠)


𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (min) =
60

67
b) Tiempo normal

Tabla 14. Tiempo normal del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas.
Valoración del Tiempo Tiempo normal
Actividad N° de Obs.
operario observado (min) (min)
1. Generar Ticket de Entrada 12 100 2,01 2,01
2. Transportar a Balanza 12 100 9,81 9,81
3. Transportar a Puerta de Almacén 12 100 7,90 7,90
4. Alistar Vehículo 12 100 2,12 2,12
5. Verificar Trazabilidad 12 100 2,02 2,02
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 12 100 3,82 3,82
7. Transportar a Balanza 12 100 10,22 10,22
8. Entregar Guía y Certificado de Calidad 12 100 15,37 15,37
9. Salida de Vehículo 12 100 0,99 0,99
Fuente. Elaboración propia

Para la valoración del operario ver la tabla 6.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜


𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
100

68
c) Suplementos

Tabla 15. Suplementos del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas.
Constantes Variables
Actividad TOTAL
NP F TP PA LP IL CA TV TA TM MM MF
1. Generar Ticket de Entrada 5 4 0,09
2. Transportar a Balanza 5 4 0,09
3. Transportar a Puerta de Almacén 5 4 0,09
4. Alistar Vehículo 5 4 2 1 0,12
5. Verificar Trazabilidad 5 4 2 1 0,12
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 5 4 2 2 2 4 1 2 0,22
7. Transportar a Balanza 5 4 0,09
8. Entregar Guía y Certificado de Calidad 5 4 2 4 1 2 0,18
9. Salida de Vehículo 5 4 0,09
Fuente. Elaboración propia

NP=Necesidades personales PA=Postura anormal CA=Calidad de aire TM=Tensión mental


F=Fatiga LP=Levantamiento de pesos TV=Tensión visual MM=Monotonía mental
TP=Trabajo de pie IL=Intensidad de luz TA=Tensión auditiva MF=Monotonía Física

𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑆𝑢𝑝𝑙. 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
100

69
d) Tiempo estándar

Tabla 16. Tiempo estándar del despacho de packs (10 Kg.) stock – paletas.
Tiempo Suplementos Tiempo Estándar
Actividad
Normal (min) Constante Variables (min)
1. Generar Ticket de Entrada 2,01 0,09 0 2,19
2. Transportar a Balanza 9,81 0,09 0 10,69
3. Transportar a Puerta de Almacén 7,90 0,09 0 8,61
4. Alistar Vehículo 2,12 0,09 0,03 2,37
5. Verificar Trazabilidad 2,02 0,09 0,03 2,26
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 3,82 0,09 0,13 4,66
7. Transportar a Balanza 10,22 0,09 0 11,13
8. Entregar Guía y Certificado de Calidad 15,37 0,09 0,09 18,14
9. Salida de Vehículo 0,99 0,09 0 1,07
Fuente. Elaboración propia

Para determinar el tiempo estándar total de la operación de despacho, se seguirán los siguientes pasos:

1. Determinar el tiempo que se tarda en colocar una parihuela en el vehículo.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 4,66 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Dato: El despacho de un vehículo, necesita 24 paletas.

Entonces el tiempo que se emplea para colocar las 24 paletas, es:

4,66𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 𝑥 24 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 111,84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
𝑝𝑎𝑟𝑖ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎

70
2. Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,19 + 10,69 + 8,61 + 2,37 + 2,26 + 11,13 + 18,14 + 1,07 = 56,46 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de la operación de despacho de azúcar, se sumaran el tiempo que se emplean

para colocar las 24 paletas, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 111,84 + 56,46 = 168,30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

71
4.1.3 Balance de línea

Para determinar el número de operarios, se utilizaron los tiempos estándares hallados anteriormente, a su vez se

determinó el índice de producción, la eficiencia y el tiempo de ciclo.

4.1.3.1 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50kg).

Para calcular la cantidad necesaria de operarios en un turno, se debe.

1. Determinar el índice de producción

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 = 650 𝑥 8 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 = 52 000 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 60 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 480 𝑚𝑖𝑛.
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 5200𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = = = 10,83
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛

72
2. Calcular la eficiencia

Tabla 17. Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho directo de línea de producción.
Tiempo Suplementos
Tiempo Tiempo
Actividad Sacos/seg Normal
Constante Variables Estándar (seg) Estándar (min)
(min)
4. Alistar Vehículo 0 2,12 0,09 0,03 0 2,37
5. Transportar Saco por Faja Principal 5,01 0,84 0 0 5,01 0,84
6. Transportar Saco por Faja Secundaria 7,12 0,47 0 0 7,12 0,47
7. Transportar Saco por Faja Inclinada 13,38 0,22 0 0 23,41 0,39
8. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1,33 0,02 0,09 0,66 2,33 0,04
9. Apilar y Acomodar Sacos 0 0,01 0,09 0,66 0 0,01
Fuente. Elaboración propia

a) Determinar el tiempo de llegada del 1er saco.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 5,01 + 7,12 + 23,41 + 2,33 + 0,00 = 37,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.

Dato: El despacho de un vehículo, necesita 650 sacos de azúcar.

b) Se calcula el tiempo que tardan en llegar los sacos restantes (cada saco llegará, 4 segundos después
de otro).
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 649 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑥 4 = 2 596,00 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

c) Determinar el tiempo de llegada de los 650 sacos.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 37,87 + 2 596,00 = 2 633,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2 633,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 = 43,89 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

73
d) Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,37 = 2,37 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de las actividades que realiza el operario, se sumaran el tiempo de

llegada de los 650 sacos, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 43,89 + 2,38 = 46,27 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 46,27


𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ( )=( ) = 85,68
𝑁°𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 6 𝑥 0,09

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛


𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = = = 0.09
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 5 200 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑜

3. Calcular el número de operarios ideal.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 46,27 𝑥 10,83


𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = ( )=( )=6
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 85,68

74
4.1.3.2 Despacho a partir de stock (sacos de 50kg).

Para calcular la cantidad necesaria de operarios en un turno, se debe.

1. Determinar el índice de producción

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 = 650 𝑥 8 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 = 52 000 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 60 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 480 𝑚𝑖𝑛.
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 5200𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = = = 10,83
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛

2. Calcular la eficiencia

Tabla 18. Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho a partir de stock - sacos
Tiempo Suplementos
Tiempo Tiempo
Actividad Sacos/seg Normal
Constante Variables Estándar (seg) Estándar (min)
(min)
4. Alistar Vehículo 0 2,12 0,09 0,03 0 2,37
5. Verificar Trazabilidad 0 2,02 0,09 0,03 0 2,26
6. Descargar Saco en Faja Inclinada Pequeña 5,54 0,09 0 0 9,70 0,09
7. Transportar Saco por Faja Secundaria 28,48 0,47 0 0 28,48 0,47
8. Transportar Saco por Faja Inclinada 3,34 0,22 0 0 3,34 0,22
9. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 1,33 0,02 0,09 0,66 2,33 0,04
10. Apilar y Acomodar Sacos 0,54 0,01 0,09 0,66 0,59 0,02
11. Transportar a Balanza 0 10,22 0,09 0 0 11,13
Fuente. Elaboración propia

75
a) Determinar el tiempo de llegada del 1er saco.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 9,70 + 28,48 + 3,34 + 2,33 + 0,59 = 44,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.

Dato: El despacho de un vehículo, necesita 650 sacos de azúcar.

b) Se calcula el tiempo que tardan en llegar los sacos restantes (cada saco llegará, 4 segundos después
de otro).

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 649 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑥 4 = 2 596,00 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

c) Determinar el tiempo de llegada de los 650 sacos.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑠) = 44,44 + 2 596,00 = 2 640,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2 640,44 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 = 44,01 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

d) Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,37 + 2,26 + 11,13 = 15,76 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de las actividades que realiza el operario, se sumaran el tiempo de

llegada de los 650 sacos, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

76
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 44,01 + 15,76 = 59,77 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 59,77


𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ( )=( ) = 83,01
𝑁°𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 8 𝑥 0,09

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛


𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = = = 0,09
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 5 200 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑜

3. Calcular el número de operarios ideal.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 59,77 𝑥 10,83


𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = ( )=( )=8
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 83,01

77
4.1.3.3 Despacho a partir de stock (paquetes de 10kg) - Paletas.

Para calcular la cantidad necesaria de operarios en un turno, se debe.

1. Determinar el índice de producción

𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 = 24 𝑥 8 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 = 192 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜

𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 60 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 480 𝑚𝑖𝑛.
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 192 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠


𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = = = 0,40
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛

2. Calcular la eficiencia

Tabla 19. Tiempo estándar de las actividades que realiza del operario – Despacho a partir de stock - paletas
Tiempo Suplementos Tiempo Estándar
Actividad
Normal (min) Constante Variables (min)
4. Alistar Vehículo 2,12 0,09 0,03 2,37
5. Verificar Trazabilidad 2,02 0,09 0,03 2,26
6. Cargar y Trasladar Saco por Estiba 3,82 0,09 0,13 4,66
Fuente. Elaboración propia.

a) Determinar el tiempo que se tarda en colocar una parihuela en el vehículo.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 4,66 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

78
Dato: El despacho de un vehículo, necesita 24 paletas.

Entonces el tiempo que se emplea para colocar las 24 paletas, es:


4,66𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 𝑥 24 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 111,84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
𝑝𝑎𝑟𝑖ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎

b) Calcular la suma de los tiempos de las demás actividades (aquellas que no están sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑚𝑖𝑛) = 2,37 + 2,26 = 5,03 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.

Para obtener el tiempo estándar total de las actividades que realiza el operario, se sumaran el tiempo que se

emplean para colocar las 24 paletas, más el tiempo de las demás actividades (aquellas que no están

sombreadas).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑖𝑛) = 111,84 + 5,03 = 116,87 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 116,87


𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ( )=( ) = 15,58
𝑁°𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 3 𝑥 2.50

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 480 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛


𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = = = 2,5
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 192 𝑝𝑎𝑟𝑖ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

3. Calcular el número de operarios ideal.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 116,87 𝑥 0,4


𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = ( )=( )=3
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 15,58

79
4.2 Productividad

A) Productividad a partir de las actividades que realiza el

operario

Según nuestro análisis de operación podemos eliminar una

actividad. La actividad de alistar vehículo, es decir limpiar el

tráiler para recibir los sacos de azúcar, no es una actividad que

deben de hacer los operarios (estibadores), lo adecuado es que

lo haga el personal de limpieza del almacén. Por ello

proponemos eliminar esta actividad.

 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos

de 50kg).

Como observamos en la tabla 17, se determinó que el tiempo

estándar de la operación de despachos de azúcar (actividades

que realiza el operario). Es igual a 49,55 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 13,12
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 49,55 𝑚𝑖𝑛

La actividad de alistar vehículo tiene un tiempo estándar de

2,37 min. Entonces nuestro nuevo tiempo estándar seria la resta

de 49,55 min y 2,37 min. Resultando 47,18 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 13,78
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 47,18 𝑚𝑖𝑛

Al eliminar la actividad se disminuye el tiempo en un 4,7 %

47,18 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 4,7 %
49,55

80
 Despacho a partir de stock (sacos de 50kg).

Como observamos en la tabla 18, se determinó que el tiempo

estándar de la operación de despachos de azúcar (actividades

que realiza el operario). Es igual a 59,77 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 10,88
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 59,77 𝑚𝑖𝑛

La actividad de alistar vehículo tiene un tiempo estándar de

2,37 min. Entonces nuestro nuevo tiempo estándar seria la resta

de 59,77 min y 2,37 min. Resultando 57,40 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 11,32
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 57,40 𝑚𝑖𝑛

Al eliminar la actividad se disminuye el tiempo en un 4,0 %

57,40 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 4,0 %
59,77

 Despacho a partir de stock (paquetes de 10kg) - Parihuelas.

Como observamos en la tabla 19, se determinó que el tiempo

estándar de la operación de despachos de azúcar (actividades

que realiza el operario). Es igual a 116,87 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 24 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 0,205
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 116,87 𝑚𝑖𝑛

La actividad de alistar vehículo tiene un tiempo estándar de

2,37 min. Entonces nuestro nuevo tiempo estándar seria la resta

de 116,87 min y 2,37 min. Resultando 114,50 min.

81
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 24 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 0,209
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 114,50 𝑚𝑖𝑛

Tomando en cuenta la eliminación de la actividad se disminuye

el tiempo en un 2,0 %

114,50 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 2,0 %
116,87

B) Productividad a partir de data histórica.

Tabla 20. Tiempos de despacho (data histórica)

Despacho directo de Despacho a partir de Despacho a partir de


N° línea de producción de Stock (paquetes de 10kg) Stock (sacos de
azúcar (sacos de 50kg). - Parihuelas. 50kg).

1 2,33 3,56 2,35


2 2,50 4,75 2,27
3 2,13 5,09 1,41
4 2,36 3,46 2,02
5 2,12 4,17 1,53
6 2,41 3,72 2,95
7 2,54 4,03 4,55
8 3,05 3,44 4,41
9 3,00 4,53 3,59
10 2,36 4,55 2,40
11 2,43 4,50 2,39
12 2,31 4,37 1,41
Total 29,54 50,15 31,26
Promedio (horas) 2,46 4,18 2,61
Promedio (minutos) 147,69 250,77 156,30
Fuente. AIPSSA, año 2013.

 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos


de 50kg).
Como observamos en la tabla 20, el promedio del tiempo de
despacho (data histórica) es 147,69 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 4,40
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 147,69 𝑚𝑖𝑛

82
Como observamos en la tabla 8, el tiempo estándar del
Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de
50kg), es 98,1 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 6,63
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 98,1 𝑚𝑖𝑛

Tomando en cuenta el tiempo estándar, se disminuye el tiempo


en un 33,58 %
98,1 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 33,58 %
147,69

 Despacho a partir de stock (sacos de 50kg).


Como observamos en la tabla 20, el promedio del tiempo de
despacho (data histórica) es 156,30 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 4,16
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 156,30 𝑚𝑖𝑛

Como observamos en la tabla 12, el tiempo estándar del Despacho


directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50kg), es
100,47 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 650 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 6,47
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 100,47 𝑚𝑖𝑛

Tomando en cuenta el tiempo estándar, se disminuye el tiempo en


un 35,72 %
100,47 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 35,72%
156,30

 Despacho a partir de stock (paquetes de 10kg) - Paletas.


Como observamos en la tabla 20, el promedio del tiempo de
despacho (data histórica) es 250,77 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 24 𝑝𝑎𝑟𝑖ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 0,10
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 250,77 𝑚𝑖𝑛

83
Como observamos en la tabla 16, el tiempo estándar del
Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de
50kg), es 168,30 min.

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 24 𝑝𝑎𝑟𝑖ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = = = 0,14
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 168,30 𝑚𝑖𝑛

Tomando en cuenta el tiempo estándar, se disminuye el tiempo


en un 32,89 %
168,30 𝑥 100
% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 100 − = 32,89 %
250,77

4.2.1 Eficiencia

 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos


de 50kg).
Como observamos en la tabla 17, cada 650 sacos se despachan
en 46,27 min (Programado). La actividad completa del
despacho es de 98,1 min según la tabla 8.

Como observamos en la tabla 20, el tiempo estándar del


Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de
50kg), es 147,69 min (Real).Entonces aplicamos una regla de 3
simples.

147,69 𝑥 46,27
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = = 69,7 𝑚𝑖𝑛
98,1

Entonces en 69,7 min se despacharán 650 sacos.

En un turno (8 horas), es decir 480 min, se dará los siguientes


resultados:

Tabla 21. Eficiencia de despacho directo de línea de producción.


Capacidad Tiempos (min) Sacos Despacho Despachos de sacos
Usada 69,70 650 6,89 4 478
Disponible 46,27 650 10,37 6 740
Eficiencia 66,44
Fuente. Elaboración propia

84
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎
% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑥 100
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

4.2.2 Eficacia

 Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos


de 50kg).

Como observamos en la tabla 17, cada 650 sacos se despachan


en 46,27 min (Programado). La actividad completa del
despacho es de 98,1 min según la tabla 8.

Como observamos en la tabla 20, el tiempo estándar del


Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de
50kg), es 147,69 min (Real).Entonces aplicamos una regla de 3
simples.

147,69 𝑥 49,55
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = = 69,7 𝑚𝑖𝑛
100,66

Entonces en 69,7 min se despacharán 650 sacos.

En un turno (8 horas), es decir 480 min, se dará los siguientes


resultados:

Tabla 22. Eficacia de despacho directo de línea de producción.


Despachos Tiempos (min) Sacos Turno (min) Cantidad de despachos
Programado 46,27 650 480 10,37
Real 69,70 650 480 6.89
Eficacia 68.16
Fuente. Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑥 100

85
4.3 Resultados metodológicos

4.3.1 Validez del instrumento

Se realizó la validez del contenido mediante juicio de expertos

para el instrumento de investigación (Estudio de tiempos y

Productividad), donde los expertos seleccionados fueron:

Experto 1: Ing. Pedro Pablo Martínez Infante - CIP 26125

Experto 2: Dr. Víctor Manuel Collantes Rosales - CIP 26701

Experto 3: Ing. Máximo Darío Palomino Tiznado – CIP – 26572

4.3.1. Confiabilidad del instrumento

Se realizó el análisis de fiabilidad en el programa estadístico

SPSS Estatistics 21.0 al instrumento aplicado a los dueños del

problema (40 trabajadores según muestreo). Se obtuvo una fiabilidad

de 0,856 (tabla 30), este instrumento estuvo conformado por 40 ítems,

distribuidos en 3 dimensiones para la variable independiente (Análisis

de Operaciones, Tiempo Estándar y Balance de Línea) y una

dimensión general para la variable dependiente (Productividad).

Tabla 23. Alpha de Cronbach aplicado al instrumento


Alfa de Cronbach
Alfa de
basada en los N de elementos
Cronbach
elementos tipificados
,856 ,845 40
Fuente. Elaboración Propia

Esto quiere decir que el instrumento tiene una excelente

confiabilidad según la escala de Herrera (1998), como se muestra a

continuación en la siguiente tabla.

86
Tabla 24. Escala de confiabilidad
ESCALA INDICADOR
0,00 – 0,53 Confiabilidad Nula
0,54 – 0,64 Confiabilidad Baja
0,65 – 0,69 Confiable
0,70 – 0,80 Muy Confiable
0,81 – 0,94 Excelente Confiabilidad
0,95 – 1,00 Confiabilidad perfecta
Fuente. (Herrera, 1998)

4.3.2 Modelamiento de la investigación

Tabla 25. Resumen del modelo general


R
R Error típ. de la
Modelo R cuadrado
cuadrado estimación
corregida
a
1 0,729 0,531 0,487 0,270
a. Variables predictoras: (Constante), Análisis de
Operación, Tiempo Estándar, Balance de Línea
b. Variable independiente: Productividad
Fuente. Elaboración Propia

Debido a que el modelo tiene un R = 72,9% significa que tiene

una correlación alta según la escala de la siguiente tabla.

Tabla 26. Escala de correlación


RANGO INDICADOR
0,00 - 0,19 Correlación nula
0,20 - 0,39 Correlación baja
0,40 - 0,69 Correlación moderada
0,70 - 0,89 Correlación alta
0,90 - 0,99 Correlación muy alta
1,00 Correlación grande y perfecta
Fuente. Elaboración Propia

Tabla 27. Coeficientes del modelo general


Coeficientes no Coeficientes
Modelo estandarizados tipificados T Sig.
B Error típ. Beta
1 (Constante) -0,678 0,792 -0,856 0,398
Análisis de
0,252 0,122 0,334 2,066 0,047
Operación
Tiempo
0,406 0,158 0,346 2,578 0,015
Estándar
Balance de
0,390 0,219 0,265 1,781 0,084
Línea
Fuente. Elaboración Propia

87
La ecuación del modelo es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = -0,678 + 0,252 (Análisis de Operación) +

0,406(Tiempo Estándar) + 0,390 (Balance de Línea)

4.3.3 Modelamientos parciales

4.3.1.1.Análisis de operación – Productividad

En este apartado se pretende evaluar la relación

existente entre las variables, Análisis de operación y

Productividad a fin de responder el problema específico 1 y el

objetivo específico 1 de la investigación.

Tabla 28. Resumen del modelo (Análisis de operación - Productividad)


R cuadrado Error típ. de
Modelo R R cuadrado
corregida la estimación
a
1 0,633 0,400 0,382 0,29640
a. Variables predictoras: (Constante), Análisis de Operación
Fuente. Elaboración Propia

Tabla 29. Coeficientes del modelo (Análisis de operación - Productividad)


Coeficientes no Coeficientes
Modelo estandarizados tipificados t Sig.
B Error típ. Beta
1 (Constante) 1,355 0,384 3,531 0,001

Análisis de Operación 0,478 0,100 0,633 4,763 0,000

a. Variable dependiente: Productividad


Fuente. Elaboración Propia

La ecuación del modelo es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 1,355 + 0,478(Análisis de operación)

4.3.1.2.Tiempo estándar – Productividad

En este apartado se pretende evaluar la relación


existente entre las variables, tiempo estándar y Productividad a
fin de responder el problema específico 2 y el objetivo
específico 2 de la investigación.

88
Tabla 30. Resumen del modelo (Tiempo estándar - Productividad)
R cuadrado Error típ. de
Modelo R R cuadrado
corregida la estimación
a
1 0,531 0,282 0,261 0,32431
a. Variables predictoras: (Constante), Tiempo Estándar
Fuente. Elaboración Propia

Tabla 31. Coeficientes del modelo (Tiempo estándar - Productividad)


Coeficientes no Coeficientes
Modelo estandarizados tipificados T Sig.
B Error típ. Beta
1 (Constante) 0,849 0,637 1,334 0,191

Tiempo Estándar 0,623 0,171 0,531 3,654 0,001

a. Variable dependiente: Productividad


Fuente. Elaboración Propia

La ecuación del modelo es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 0,849 + 0,623(Tiempo estándar)

4.3.1.3.Balance de línea – Productividad

En este apartado se pretende evaluar la relación


existente entre las variables, Balance de línea y Productividad a
fin de responder el problema específico 3 y el objetivo
específico 3 de la investigación.

Tabla 32. Resumen del modelo (Balance linea - Productividad)


R cuadrado Error típ. de
Modelo R R cuadrado
corregida la estimación
a
1 0,514 0,264 0,243 0,32826
a. Variables predictoras: (Constante), Balance de Línea
Fuente. Elaboración Propia

Tabla 33. Coeficientes del modelo (Balance linea - Productividad)


Coeficientes no Coeficientes
Modelo estandarizados tipificados t Sig.
B Error típ. Beta
1 (Constante) 0,494 0,767 0,644 0,524

Balance de Línea 0,757 0,216 0,514 3,495 0,001

a. Variable dependiente: Productividad


Fuente. Elaboración Propia

La ecuación del modelo es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 0,494 + 0,757(Balance de línea.

89
4.3.4 Contrastación de Hipótesis

4.3.1.4.Estudio de Tiempos – Productividad

En este apartado se pretende evaluar la relación

existente entre las variables generales, Estudio de tiempos y

Productividad a fin de aceptar o rechazar la hipótesis nula o la

hipótesis alternativa, correspondientes a la hipótesis general de

la investigación.

1° Formulación de las hipótesis

H0 = El Estudio de Tiempo, no se relaciona con la

Productividad en la operación del despacho de azúcar, en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

H1 = El Estudio de Tiempo, se relaciona con la Productividad

en la operación del despacho de azúcar, en la empresa

AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

2° Nivel de significancia

α = 5%

3° Estadístico de prueba

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼)

4° Establecer el criterio de decisión

Se rechazará la 𝐇𝟎 si: 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 < 𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

90
5° Cálculos

a) Tabla de contingencia y frecuencias esperadas

La tabla 50; consolida las respuestas del instrumento de la

investigación en valor cuantitativo según la escala de Likert

que corresponden las variables Estudio de Tiempos (X) y

Productividad (Y), asimismo consolida las frecuencias

esperadas según el cálculo respectivo con la ecuación 25.

𝑓𝑟 ∗𝑓𝑘
𝑓𝑒 = (16)
𝑛

Dónde:

𝑓𝑒 : Frecuencia esperada

𝑓𝑟 : Frecuencia total de una fila

𝑓𝑘 : Frecuencia total de una columna

Por ejemplo, el cálculo de la frecuencia esperada para la fila 1,

columna 1 es:

𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑘 2 ∗ 9
𝑓𝑒 = = = 0,5
𝑛 36

Tabla 34. Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X – Y)


Productividad (Y)
Total
Algunas veces Casi nunca Nunca

Recuento 2 0 0 2
Estudio de Tiempos

Algunas veces
Frecuencia esperada 0,5 1,4 0,1 2,0
Recuento 7 23 0 30
(X)

Casi nunca
Frecuencia esperada 7,5 20,8 1,7 30,0
Recuento 0 2 2 4
Nunca
Frecuencia esperada 1,0 2,8 0,2 4,0
Recuento 9 25 2 36
Total
Frecuencia esperada 9,0 25,0 2,0 36,0
Fuente. Elaboración Propia

91
b) Grados de libertad

Para el cálculo de los grados de libertad se considera la

ecuación 26.

𝑔𝑙 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) (17)

Dónde:

gl: Grados de libertad

r: Número de filas

k: Número de columnas

Por lo tanto: 𝑔𝑙 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) = (3 − 1)(3 − 1) = 4

c) Valor crítico para el estadístico de prueba.

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙 = 4; 𝛼 = 0,05) = 9,488

d) Valor calculado para el estadístico de prueba.

El estadístico de prueba chi cuadrada, se calcula con la

ecuación 27.

(𝑓𝑜 −𝑓𝑒 )2
𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝛴 (18)
𝑓𝑒

Dónde:

X 2 : Estadístico de prueba chi cuadrada

fo : Frecuencia observada

fe : Frecuencia esperada

Por lo tanto:

2
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )2 (2 − 0,5)2 (0 − 1,4)2 (2 − 2,8)2 (2 − 0,2)2
𝑋 =𝛴 = + +⋯+ +
𝑓𝑒 0,5 1,4 2,8 0,2

𝑋 2 = 23,365

92
6° Toma de decisión

Como 𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 es mayor a 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y cae en la

región de rechazo, entonces rechazamos la 𝐇𝟎 y aceptamos la

𝐇𝟏 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el estudio

de tiempos, se relaciona con la productividad en la operación

del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito

Paramonga - 2014.

4.3.1.5.Análisis de Operación (X1) – Productividad (Y)

1° Formulación de las hipótesis

H0 : El Análisis de Operación, no se relaciona con la

Productividad en la operación del despacho de azúcar, en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

H1 : El Análisis de Operación, se relaciona con la

Productividad en la operación del despacho de azúcar, en la

empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

2° Cálculos

a) Tabla de contingencia y frecuencias esperadas

La tabla 35; consolida las respuestas del instrumento de la

investigación en valor cuantitativo según la escala de Likert

que corresponde las variables análisis de operación (X1) y

productividad (Y), asimismo consolida las frecuencias

esperadas según el cálculo respectivo con la ecuación 16.

93
Por ejemplo, el cálculo de la frecuencia esperada para la fila 1,

columna 1 es:

𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑘 1 ∗ 9
𝑓𝑒 = = = 0,25
𝑛 36

Tabla 35. Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X1 – Y)


Productividad (Y)
Total
Algunas veces Casi nunca Nunca
Análisis de Operación

Recuento 1 0 0 1
Algunas veces
Frecuencia esperada 0,3 0,7 0,1 1,0
Recuento 5 19 0 24
(X1)

Casi nunca
Frecuencia esperada 6,0 16,7 1,3 24,0
Recuento 3 6 2 11
Nunca
Frecuencia esperada 2,8 7,6 0,6 11,0
Recuento 9 25 2 36
Total
Frecuencia esperada 9,0 25,0 2,0 36,0
Fuente.Elaboración Propia

b) Grados de libertad

Para el cálculo de los grados de libertad se considera la

ecuación 17.

Por lo tanto: 𝑔𝑙 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) = (3 − 1)(3 − 1) = 4

c) Valor crítico para el estadístico de prueba.

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙 = 4; 𝛼 = 0,05)

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 9,488

d) Valor calculado para el estadístico de prueba.

El estadístico de prueba chi cuadrada, se calcula con la

ecuación 18.

Por lo tanto:

94
2
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )2 (1 − 0,3)2 (0 − 0,7)2 (6 − 7,6)2 (2 − 0,6)2
𝑋 =𝛴 = + +⋯+ +
𝑓𝑒 0,3 0,7 7,6 0,6

𝑋 2 = 8,358

3° Toma de decisión

Como 𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 es menor a 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y cae en la

región de aceptación, entonces aceptamos la 𝐇𝟎 y rechazamos

la 𝐇𝟏 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el

análisis de operación, no se relaciona con la productividad en

la operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

4.3.1.6.Tiempo Estándar (X2) – Productividad (Y)

1° Formulación de las hipótesis

H0 : El Tiempo Estándar, no se relaciona con la Productividad

en la operación del despacho de azúcar, en la empresa

AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

H1 : El Tiempo Estándar, se relaciona con la Productividad en

la operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

2° Cálculos

a) Tabla de contingencia y frecuencias esperadas

La tabla 36; consolida las respuestas del instrumento de la

investigación en valor cuantitativo según la escala de Likert

que corresponde las variables tiempo estándar (X2) y

95
productividad (Y), asimismo consolida las frecuencias

esperadas según el cálculo respectivo con la ecuación 16.

Por ejemplo, el cálculo de la frecuencia esperada para la fila 1,

columna 1 es:

𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑘 1 ∗ 9
𝑓𝑒 = = = 0,25
𝑛 36

Tabla 36. Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X2 – Y)


Productividad (Y)
Total
Algunas veces Casi nunca Nunca
Tiempo Estándar (X2)

Recuento 0 1 0 1
Algunas veces
Frecuencia esperada 0,3 0,7 0,1 1,0
Recuento 9 18 0 27
Casi nunca
Frecuencia esperada 6,8 18,8 1,5 27,0
Recuento 0 6 2 8
Nunca
Frecuencia esperada 2,0 5,6 0,4 8,0
Recuento 9 25 2 36
Total
Frecuencia esperada 9,0 25,0 2,0 36,0
Fuente. Elaboración Propia

b) Grados de libertad

Para el cálculo de los grados de libertad se considera la

ecuación 17.

Por lo tanto: 𝑔𝑙 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) = (3 − 1)(3 − 1) = 4

c) Valor crítico para el estadístico de prueba.

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙 = 4; 𝛼 = 0,05)

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 9,488

d) Valor calculado para el estadístico de prueba.

El estadístico de prueba chi cuadrada, se calcula con la

ecuación 18.

96
Por lo tanto:

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )2 (0 − 0,3)2 (1 − 0,7)2 (6 − 5,6)2 (2 − 0,4)2


𝑋2 = 𝛴 = + +⋯+ +
𝑓𝑒 0,3 0,7 5,6 0,4

𝑋 2 = 10,200

3° Toma de decisión

Como 𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 es mayor a 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y cae en la

región de rechazo, entonces rechazamos la 𝐇𝟎 y aceptamos la

𝐇𝟏 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el tiempo

estándar, se relaciona con la productividad en la operación del

despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito

Paramonga - 2014.

4.3.1.7.Balance de Línea (X3) – Productividad (Y)

1° Formulación de las hipótesis

H0 : El Balance de Línea, no se relaciona con la Productividad

en la operación del despacho de azúcar, en la empresa

AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

H1 : El Balance de Línea, se relaciona con la Productividad en

la operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

2° Cálculos

a) Tabla de contingencia y frecuencias esperadas

La tabla 37; consolida las respuestas del instrumento de la

investigación en valor cuantitativo según la escala de Likert

97
que corresponde las variables balance de línea (X1) y

productividad (Y), asimismo consolida las frecuencias

esperadas según el cálculo respectivo con la ecuación 16.

Por ejemplo, el cálculo de la frecuencia esperada para la fila 1,

columna 1 es:

𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑘 1 ∗ 9
𝑓𝑒 = = = 0,25
𝑛 36

Tabla 37. Tabla de contingencia y frecuencias esperadas (X3 – Y)


Productividad (Y)
Total
Algunas veces Casi nunca Nunca

Recuento 1 0 0 1
Balance de
Línea (X3)

Algunas veces
Frecuencia esperada 0,3 0,7 0,1 1,0
Recuento 8 25 2 35
Casi nunca
Frecuencia esperada 8,8 24,3 1,9 35,0
Recuento 9 25 2 36
Total
Frecuencia esperada 9,0 25,0 2,0 36,0
Fuente. Elaboración Propia

b) Grados de libertad

Para el cálculo de los grados de libertad se considera la

ecuación 17.

Por lo tanto: 𝑔𝑙 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) = (3 − 1)(2 − 1) = 2

c) Valor crítico para el estadístico de prueba.

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙 = 2; 𝛼 = 0,05)

𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑔𝑙; 𝛼) = 5,991

d) Valor calculado para el estadístico de prueba.

El estadístico de prueba chi cuadrada, se calcula con la

ecuación 18.

98
Por lo tanto:

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )2 (1 − 0,3)2 (0 − 0,7)2 (25 − 24,3)2 (2 − 1,9)2


𝑋2 = 𝛴 = + + ⋯+ +
𝑓𝑒 0,3 0,7 24,3 1,9

𝑋 2 = 3,086

3° Toma de decisión

Como X 2 calculado es menor a X 2 crítico y cae en la

región de aceptación, entonces aceptamos la H0 y rechazamos

la H1 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el

balance de línea, no se relaciona con la productividad en la

operación del despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA,

distrito Paramonga - 2014.

99
Capítulo V:
CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

100
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Discusión

Los resultados obtenidos de la presente investigación explican la

relación del estudio de tiempos y la productividad en la operación del

despacho, en la empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

Según (Balseca & Viracocha, 2011), el tiempo inicial para la

producción de 1600 pollos era de 8,46 horas, tomando en cuenta las mejoras

propuestas se bajó el tiempo a 7,01 horas para el mismo número de pollos,

obteniendo un ahorro de 1,45 horas en el proceso, lo que nos da un porcentaje

del 17,14%. De esta manera se mejoró la productividad de la planta

faenadora. Las tareas eliminadas de retorno a aturdimiento por shock

eléctrico, congestión por velocidad de cadena, paro por atascamiento de

cadena y bombas de agua, dan un ahorro de tiempo de 19.53 minutos que es

0,33 de hora. Mientras que las tareas mejoradas propuestas, dan un ahorro de

tiempo de 78.89 minutos y que es 1.32 de hora, mediante estos cambios se

mejoró la productividad.

En nuestro trabajo de investigación, obtuvimos los siguientes

resultados para los tres tipos de despachos:

Despacho directo de la línea de producción, el tiempo inicial es de

147,69 min, tomando en cuenta el tiempo estándar (98,1 min) se incrementa la

productividad a 6,63 sacos/min, lo que nos da un porcentaje de disminución

del tiempo del 33,58%.

101
Despacho a partir de stock (sacos) el tiempo inicial es de 156,30 min,

tomando en cuenta el tiempo estándar (100,47 min) se incrementa la

productividad a 6,47 sacos/min, lo que nos da un porcentaje de disminución

del tiempo del 35,72%.

Despacho a partir de stock (parihuelas) el tiempo inicial es de 250,77

min, tomando en cuenta el tiempo estándar (168,30 min) se incrementa la

productividad a 0,14 parihuela/min, lo que nos da un porcentaje de

disminución del tiempo del 32,89%.

Si se elimina la tarea de alistar el vehículo (ya que no es necesario que

lo realice el estibador), dan un ahorro de tiempo de 2,37 minutos para cada

tipo de despacho.

En los resultados obtenidos, observamos que en nuestros tres tipos de

despachos, al determinar el tiempo estándar, en comparación con el tiempo

real, se logra disminuir el tiempo de la operación, por lo tanto se incrementa la

productividad.

Comparando nuestros resultados con los del antecedente, observamos

similitud, ya que se obtiene un % de disminución de tiempo, incrementándose

así la productividad.

102
5.2 Conclusiones

1. Problema principal: el modelo de investigación que explique la

relación entre las variables estudio de tiempos y productividad es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = -0,678 + 0,252 (Análisis de Operación) +

0,406(Tiempo Estándar) + 0,390 (Balance de Línea)

2. Objetivo principal: La recolección de datos (toma de tiempos) en la

operación del despacho de azúcar, arrojaron la necesidad de una

restructuración en sus actividades, puesto que el tiempo que tomaba

realizarlas era demasiado alto, perjudicando a la empresa en costos de

producción y generando la insatisfacción de los conductores. A si

también se obtuvo la información de las causas que ocasionaban los

diferentes paros o retrasos de producción que eran producto de no

contar con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la

maquinaria existente (fajas transportadoras), como también la falta de

coordinación entre los encargados de producción y los de almacén

(plan de producción) perjudicando el flujo de sus actividades.

3. Hipótesis principal: Como X2 calculado es mayor a X2 crítico y cae en

la región de rechazo, entonces rechazamos la H0 y aceptamos la H1, a

un nivel de significancia del 5%; es decir, que el estudio de tiempos, se

relaciona con la productividad en la operación del despacho de azúcar,

en la empresa AIPSAA, distrito Paramonga - 2014.

4. Problema específico 1: el modelo de investigación que explique la

relación entre las variables estudio de tiempos y productividad es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 1,355 + 0,478(Análisis de operación)

103
5. Objetivo específico 1: Si se elimina la tarea de alistar el vehículo (ya

que no es necesario que lo realice el estibador), dan un ahorro de

tiempo de 2,37 minutos para cada tipo de despacho.

6. Hipótesis específico 1: Como X2 calculado es menor a X2 crítico y cae

en la región de aceptación, entonces aceptamos la H0 y rechazamos la

H1, a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el análisis de

operación, no se relaciona con la productividad en la operación del

despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito Paramonga -

2014.

7. Problema específico 2: el modelo de investigación que explique la

relación entre las variables estudio de tiempos y productividad es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 0,849 + 0,623(Tiempo estándar).

8. Objetivo específico 2: Se determinó el tiempo estándar de los 3 tipos

de despachos:

Despacho directo de línea de producción de azúcar (sacos de 50Kg): el

tiempo que se tarda en trasladar 650 sacos al vehículo es de 43,89 min,

y de toda la operación es de 98,1 min. Despacho a partir de stock

(sacos de 50Kg): el tiempo que se tarda en trasladar 650 sacos al

vehículo es de 44,01 min, y de toda la operación es de 100,47 min.

Despacho a partir de stock (packs de 10Kg - parihuelas): el tiempo que

tarda el operario del montacargas para trasladar 24 parihuelas es de

111,84 min y de toda la operación es de 168,30 min.

9. Hipótesis específica 2: Como 𝑋 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 es mayor a 𝑋 2 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y

cae en la región de rechazo, entonces rechazamos la 𝐇𝟎 y aceptamos la

𝐇𝟏 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el tiempo

104
estándar, se relaciona con la productividad en la operación del

despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito Paramonga -

2014.

10. Problema principal 3: el modelo de investigación que explique la

relación entre las variables estudio de tiempos y productividad es:

PRODUCTIVIDAD (Y) = 0,494 + 0,757(Balance de línea)

11. Objetivo específico 3: se determinó la cantidad de operarios ideal para

cada tipo de despacho, así mismo la productividad. Despacho directo

de la línea de producción es de 147,69 min, tomando en cuenta el

tiempo estándar (98,1 min) se incrementa la productividad a 6,63

sacos/min, lo que nos da un porcentaje de disminución del tiempo del

33,58%. Despacho a partir de stock (sacos) es de 156,30 min, tomando

en cuenta el tiempo estándar (100,47 min) se incrementa la

productividad a 6,47 sacos/min, lo que nos da un porcentaje de

disminución del tiempo del 35,72%. Despacho a partir de stock

(parihuelas) es de 250,77 min, tomando en cuenta el tiempo estándar

(168,30 min) se incrementa la productividad a 0,14 parihuela/min, lo

que nos da un porcentaje de disminución del tiempo del 32,89%.

12. Hipótesis específico 3: Como X 2 calculado es menor a X 2 crítico y cae

en la región de aceptación, entonces aceptamos la H0 y rechazamos la

H1 , a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el balance de

línea, no se relaciona con la productividad en la operación del

despacho de azúcar, en la empresa AIPSAA, distrito Paramonga -

2014.

105
5.3 Recomendaciones

Para el proceso actual del despacho de azúcar, se debe realizar

instructivos de cómo hacer ciertas actividades, de esta manera todas las

personas inmersas en este proceso tendrá todo detallado las condiciones o

parámetros que deben emplearse en la realización de dicha actividad.

Llevar historial de paros de producción, para el análisis de la

frecuencia que estos se presentan y con qué gravedad incide en la

productividad para poder tomar decisiones o dar soluciones posibles a los

mismos.

Aplicar el presente trabajo como base de futuros trabajos de

investigación para el mejoramiento continuo de la línea de despachos.

Realizar pruebas de velocidad de cadena y eficiencia de las fajas

transportadoras, para ver la factibilidad de una mayor producción cuando el

mercado demandante lo solicite y la oferta lo disponga.

106
Capítulo VI:
FUENTES DE INFORMACIÓN

107
6 FUENTES DE INFORMACIÓN

6.1 Fuentes Bibliográficas

García Criollo, R. (2005). Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y


medición del trabajo (Segunda ed.). México, México: McGraw Hill.

Heizer, J., & Render, B. (2009). Principios de Administración de Operaciones


(Séptima ed.). Naucalpan, Edo. de, México: PEARSON
EDUCACIÓN.

Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2009). Ingeniería Industrial: Métodos,


estándares y diseño del trabajo (Duodécima ed.). México D.F.,
México: McGraw Hill.

Prawda W., J. (1984). Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones


(primera ed., Vol. II Modelos Estocásticos). D.F., México: Limusa.

Arias, José & Díaz, César. (2003). Ingeniería de Métodos (Primera ed.).
Huacho, Perú: UNJFSC.

Barnes, M. Ralph (1961). Estudio de tiempos y movimientos (Tercera ed.).


Madrid, España: Aguilar.

George Kanawaty. (1996). Introducción al estudio de trabajo (Cuarta ed.).


Ginebra: Oficina internacional de trabajo.

6.2 Fuentes Electrónicas

Talía Morillo & Miguel Lozano (2007). Estudio De La Productividad En Una


Obra De Edificación. Recuperado el 16 de Setiembre del 2014, de
tesis.pucp.edu.pe
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1330/
SANTA_CRUZ_TANIA_Y_LOZANO_MIGUEL_PRODUCTIVIDAD_E
DIFICACION.pdf?sequence=1

Amores Balseca, & Vilca Viracocha, (2011). Estudio De Tiempos Y


Movimientos Para Mejorar La Productividad De Pollos Eviscerados
En La Empresa H & N Ecuador Ubicada En La Panamericana Norte

108
Sector Lasso Para El Periodo 2011-2013. Recuperado el 15 de
Setiembre del 2014, de repositorio.utc.edu.ec
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1287/1/T-UTC-0890.pdf

Rosa Cecilia Cargua López & Dolores Isabel Gavilánes Reinoso, (2009).
Diseño De Un Sistema De Operaciones En Métodos Y Tiempos Para
Mejorar La Productividad En Las Líneas De Producción De Galleta Y
Caramelo En Industrias Alimenticias Fénix. Recuperado el 16 de
Setiembre del 2014, de dspace.espoch.edu.ec
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1439/85T00147.pdf

Adolfo Pineda, (2005). Estudio De Tiempos Y Movimientos En La Línea De


Producción De Piso De Granitoen La Fábrica Casa Blanca S.A.
Recuperado el 15 de Setiembre del 2014, de: biblioteca.usac.edu.gt
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1410_IN.pdf

Castillo Rivas, (2005). Estudio De Tiempos Y Movimientos En El Proceso De


Producción De Una Industria Manufacturera De Ropa. Recuperado el
15 de Setiembre del 2014, de: biblioteca.usac.edu.gt
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1454_IN.pdf

Alzate Guzmán, & Sánchez Castaño, (2013). Estudio De Métodos Y Tiempos


De La Línea De Producción De Calzado Tipo “Clásico De Dama” En
La Empresa De Calzado Caprichosa Para Definir Un Nuevo Método
De Producción Y Determinar El Tiempo Estándar De Fabricación.
Recuperado el 15 de Setiembre del 2014, de: repositorio.utp.edu.co
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4017/1/658542A4
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Mario Alejandro Dahik Ayoub, (2008). Estudio de Tiempos y Movimientos


para mejorar el Proceso de Organización, Almacenamiento y
Despacho de Productos Terminados en una Fábrica de Artículos
Plásticos para el Hogar. Recuperado el 15 de Setiembre del 2014, de:
dspace.espol.edu.ec,http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789
/12203

109
Chávez Aranibar, (2008). Diagnóstico Del Almacén De Hilados De La
Empresa Textil “X” Y Su Incremento De La Productividad Mediante
La Optimización De La Gestión Logística. Arequipa 2008. Recuperado
el 15 de Setiembre del 2014, de:www.ucsm.edu.pe
http://www.ucsm.edu.pe/moodledata/portaljoomla/images/programas/F
ile/Diagnostico%20del%20almacen%20de%20hilados%20de%20la%2
0empresa%20textil%20%20y%20su%20incremento%20de%20la%20p
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Francisco Peñaranda, & Omar Piama, (2007). Determinación De Estándares


De Producción Por Medio De Tiempos Con Cronómetro Y Balanceo
De Línea En La Empresa Confejeans. Recuperado el 15 de Setiembre
del 2014, de: repositorio.utp.edu.co
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/957/3/658542P35
9.pdf

Alejandra Aparat Arrechea, (2010). Estudio De Tiempos Y Métodos En El


Proceso De Productividad De La Línea De Camisas Interior De
Makila CTA. Para Mejorar La Productividad De La Empresa.
Recuperado el 15 de Setiembre del 2014, de: bdigital.uao.edu.co
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110
ANEXOS

111
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
ESTUDIO DE TIEMPOS Y PRODUCTIVIDAD EN LA OPERACIÓN DEL DESPACHO DE AZÚCAR EN LA
EMPRESA AIPSAA, DISTRITO PARAMONGA – 2014

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES INDICADORES TIPO Y DISEÑO

El estudio de tiempo se
¿De qué manera el estudio de Estimar un Estudio de Tiempos, El estudio se relaciona con la
tiempos, se relaciona con la y la relación que existe con la fundamenta en el X: Variable
productividad en la X1.1. Diagrama de TIPO: La presente
productividad de la operación del Productividad en la operación hecho de brindar Independiente
operación del despacho de Análisis de Procesos investigación es de
despacho de azúcar en la del despacho, en la empresa mejoras en la azúcar, en la empresa
empresa AIPSAA, distrito AIPSAA, distrito Paramonga - productividad de la Estudio de tipo no
AIPSAA, distrito Paramonga X2.1. Tiempo
Paramonga - 2014? 2014. operación de Tiempos experimental,
- 2014. Observado
despacho. Todo transversal debido
Problemas Específicos Objetivos Específicos proceso es Hipótesis Específicas DIMENSIONES: a que se
X2.2. Tiempo Normal circunscribe en un
susceptible de ser
mejorado, por esta El análisis de operación se X1: Análisis de segmento de
¿De qué manera el análisis de Examinar un Análisis de X2.3. Holgura tiempo durante el
razón se empleó relaciona con la Operación
operación, se relaciona con la Operación, y la relación que (Suplementos) presente año.
los conceptos de productividad en la
productividad en la operación del existe con la Productividad en estudio de X2: Tiempo DISEÑO: Es
operación del despacho de X3.1. Cantidad de
despacho de azúcar en la la operación del despacho de tiempos, que Estándar descriptivo y
azúcar, en la empresa Operarios
empresa AIPSAA, distrito azúcar en la empresa AIPSAA, permite analizar la Correlacional.
AIPSAA, distrito Paramonga
Paramonga - 2014? distrito de Paramonga - 2014. operación, para X3: Balance de
- 2014. X3.2. Ciclo
. luego determinar Línea
Productivo
el tiempo
Determinar el Tiempo Estándar, El tiempo estándar se
¿De qué manera el tiempo estándar, y
y la relación que existe con la relaciona con la Y1.1. Tiempos
estándar se relaciona con la balancear las
Productividad en la operación productividad en la Muertos
productividad en la operación del líneas,
del despacho de azúcar en la operación del despacho de
despacho de azúcar en la permitiéndose Y: Variable
empresa AIPSAA, distrito de azúcar, en la empresa Y1.2. Utilización de
empresa AIPSAA, distrito identificar la Dependiente
Paramonga - 2014. AIPSAA, distrito Paramonga la capacidad Dónde:
Paramonga - 2014? actividad cuello de M: Muestra
- 2014. instalada
botella que hace Productividad Ox: Observación
muy elevado el de la V. I.
El balance de línea se Y2.1. Cumplimiento
¿De qué manera el balance de Sustentar un Balance de Línea, tiempo en la DIMENSIONES: Oy: Observación
relaciona con la del plan de
línea, se relaciona con la y la relación que existe con la operación de de la V. D.
productividad en la producción
productividad en la operación del Productividad en la operación despacho en la Y1: Eficiencia r: coeficiente de
empresa AIPSAA, operación del despacho de correlación.
despacho de azúcar en la del despacho de azúcar en la
en el distrito de azúcar, en la empresa Y2: Eficacia
empresa AIPSAA, distrito empresa AIPSAA, distrito de
Paramonga 2014. AIPSAA, distrito Paramonga
Paramonga - 2014? Paramonga - 2014
- 2014.

112
ANEXO 2. MUESTREO

113
ANEXO 3. INSTRUMENTO

CUESTIONARIO
Área de trabajo:_________________________________ Fecha: ___________

I. PRESENTACIÓN: Los tesistas Fernando A. Rosales L. y Javier J. Rosario L. R. de la


EAP Ingeniería Industrial de la FIISI, UNJFSC - Huacho, han desarrollado la tesis
titulada: “Estudio de Tiempos y Productividad en la Operación del Despacho de
Azúcar en la Empresa AIPSSA, Distrito Paramonga - 2014”
Por tanto, es importante que usted anónimamente nos facilite sus puntos de vista a los
factores o aspectos más importantes considerados.

II. INSTRUCCIONES:
2.1. La información que Ud. Nos brinde es personal, Sincera y Anónima.
2.2. Marque sólo una de las respuestas de cada pregunta, que Ud. Considere la opción correcta.
2.3. Debe contestar todas las preguntas.

III. ASPECTOS GENERALES:


3.1. GÉNERO ( ) Masculino ( ) Femenino
3.2. EDAD ( ) 18 a 20 años ( ) 21 a 25 años ( ) 26 a 30 años
( ) 31 a 35 años ( ) 36 a 40 años ( ) 41 a más años
3.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitaria
3.4. EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE TRABAJO
( ) 1 año ( ) 2 años ( ) 3 años ( ) 4 años ( ) 5 años ( ) 6 años

ESCALA CALIFICATIVA
1 2 3 4 5
Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca

FACTORES RELEVANTES
Análisis de Operación Tiempo estándar Balance de Línea Productividad
(1 al 10) (11 al 20) (21 al 30) (31 al 40)

I. ANÁLISIS DE OPERACIÓN Califique usted cada pregunta del 1 al 5 CALIFICACIÓN


N° Ítems 1 2 3 4 5
1 Se siente conforme con la distribución actual del área del despacho.
2 Dispone de los recursos y materiales para la ejecución de sus tareas.
3 El ambiente de trabajo es el adecuado.
4 Se realizan cambios para el mejoramiento del trabajo.
5 Existen retrasos en la operación del despacho.
6 Se realizan estudios para mejorar los métodos de trabajo.
7 Las condiciones climáticas es un factor importante para su desempeño laboral.
8 Las capacitaciones están orientadas a mejorar su método de trabajo.
9 Cumple al pie de la letra con sus instructivos.
10 La secuencia de las actividades del despacho es la ideal.

114
ESCALA CALIFICATIVA
1 2 3 4 5
Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca
FACTORES RELEVANTES
Análisis de Operación Tiempo estándar Balance de Línea Productividad
(1 al 10) (11 al 20) (21 al 30) (31 al 40)

II. TIEMPO ESTÁNDAR Califique usted cada pregunta del 1 al 5 CALIFICACIÓN


N° Ítems 1 2 3 4 5
11 Hay variación al despachar el producto terminado.
12 Se cumple con el tiempo establecido para el despacho de un vehículo.
13 Cumplir con el tiempo establecido permite una mayor cantidad de despachos.
14 Las demoras del despacho afecta a los transportistas.
15 Las fajas transportadoras constantemente paran y retrasan el despacho.
16 Constantemente miden el tiempo del trabajo que realizan.
17 Las paradas de producción afectan el tiempo del despacho.
18 Trabajar de pie afecta su desempeño laboral.
19 La fatiga por el apilamiento de los sacos afecta su desempeño laboral.
20 El tramite documentario retrasa la salida del vehículo.

III. BALANCE DE LÍNEA Califique usted cada pregunta del 1 al 5 CALIFICACIÓN


N° Ítems 1 2 3 4 5
21 Existen retrasos en la operación de despacho de producto terminado
22 El número actual de operarios es el adecuado para su actividad.
23 El mantenimiento de las fajas transportadoras es el adecuada.
24 Las paradas en despacho se deben a un inadecuado uso de las fajas.
25 La velocidad de la faja es el adecuado.
26 Se coordinan tareas para que no haya cruce, retroceso y así evitar caídas.
27 Los tiempos del despacho son diferentes en las líneas.
28 La cantidad de sacos a transportar influye en el funcionamiento de la faja.
29 Se despacha todo el producto terminado en su turno de trabajo.
30 Existe comunicación entre los encargados de producción y almacén.

IV. PRODUCTIVIDAD Califique usted cada pregunta del 1 al 5 CALIFICACIÓN


N° Ítems 1 2 3 4 5
31 Hay desperdicios de tiempo por parte de los estibadores.
32 Hay trabajos sin atender.
33 Existen momentos improductivos.
34 La actividad que realiza influye en la productividad del área.
35 Se cumple satisfactoriamente el plan de despacho
36 El área cumple sus objetivos y metas de despacho.
37 Se entrega a tiempo los productos a los clientes.
38 El proceso de despacho del producto terminado se realiza eficientemente.
39 Los compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad.
40 Hay posibilidad de abandonar el trabajo por unos minutos.

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