Implementación de Filtro Pulidor en El Tratamiento de Agua
Implementación de Filtro Pulidor en El Tratamiento de Agua
Implementación de Filtro Pulidor en El Tratamiento de Agua
Hipótesis:
Objetivos
Implementar un filtro pulidor a la salida de un filtro del ciclo Na.
1. Realizar un esquema del sistema actual de tratamiento de agua.
2. Analizar el nuevo esquema de tratamiento de agua.
3. Ejecutar la acción constructiva del nuevo sistema de tratamiento de agua.
4. Evaluar la efectividad del nuevo sistema de tratamiento de agua.
Análisis Bibliográfico.
El agua natural contiene iones calcio y magnesio que forman sales que no son
muy solubles. Estos cationes, junto con los cationes estroncio y bario aunque
menos comunes y solubles, se denominan en conjunto iones de dureza. Cuando
el agua se evapora incluso un poco, estos cationes precipitan. Esto es lo que ves
cuando dejas que el agua se evapore en un hervidor de agua hirviendo en la
estufa de la cocina.
Reacciones
Tratamiento de agua para calderas. Uso residencial para tuberías, cuidado del
cabello y piel. Las cervecerías y fábricas de refrescos tratan el agua para sus
productos con resinas de grado alimenticio. El ablandamiento del agua no reduce
su salinidad: meramente elimina los iones de dureza y los reemplaza con el sodio,
las sales de los cuales tienen una solubilidad mucho mayor, por lo que no forman
escala o depósitos.
1.3 Calidad del agua en una caldera (3).
Los problemas más frecuentes en lo referente a la calidad del agua y que influyen
en la operación de la caldera son:
1.3.1 Formación de depósitos: La incrustación es indeseable ya que al formar una
capa en los tubos y demás componentes del equipo, evitan la transmisión
efectiva del calor. Esto conduce a una baja eficiencia en la producción de
vapor, disminuyendo la cantidad de vapor producido por unidad de calor
generado, y también causa desgaste del tubo y accesorios por fatiga térmica
ya que se requiere de mayor temperatura del metal en la parte expuesta a la
flama, que cuando no existe incrustación y este desgaste térmico afecta
también la vida útil del equipo
Los depósitos se producen por sólidos suspendidos que el agua pueda contener y
principalmente por formación de depósitos de sulfatos y carbonatos de calcio y
magnesio, en mezclas complejas con otros componentes como sílice, bario, etc.
Para evitar la formación de incrustaciones se deben remover los sólidos coloidales
y materia suspendida que el agua contenga y ablandamiento o suavización del
agua cruda antes de integrarla a la caldera.
1.3.2. Corrosión por Oxidación del metal: Los principales componentes de la
caldera son metálicos. Los agentes que atacan el hierro y lo disuelven son
los gases corrosivos como oxigeno y bióxido de carbono. También la acidez
del agua causa corrosión por lo que el pH debe mantenerse entre 9.0 y
11.5.
El control del oxigeno disuelto es uno de los puntos críticos en la operación de la
caldera. Las picaduras o áreas de desgaste localizadas en ciertas partes de los
tubos de la caldera ocurre por la acción corrosiva del oxigeno.
En el condensador del sistema, el dióxido de carbono se suma a la acción
corrosiva del oxigeno y destruyen en poco tiempo el tanque del condensador si no
son removidos estos gases.
1.3.3. Fragilización cáustica: Si la alcalinidad a la fenolftaleina que es la que se
encuentra en forma de carbonatos es muy alta, pueden presentarse
problemas de fragilización del metal. Esta pérdida de elasticidad, también
puede ocurrir por frecuentes shocks térmicos en la caldera, al
complementar sin calentamiento previo el agua de repuesto para
compensar por las perdidas por fugas de vapor o por purgas de la caldera.
El paso del agua por rocas sedimentarias como la piedra caliza, provoca que dos
de los iones más comunes en aguas naturales sean el calcio y el magnesio. Estos
cationes divalentes cuando se encuentran en altas concentraciones son los
responsables de la dureza del agua. El empleo de agua dura tanto para usos
domésticos como industriales, provoca problemas de formación de depósitos e
incrustaciones y dificulta la acción de los detergentes, ya que se forman espumas
y precipitados que reducen su eficiencia.
Las resinas de intercambio iónico son ampliamente utilizadas en la eliminación de
los iones que contiene el agua y que son perjudiciales para diferentes procesos
como son: la producción de energía eléctrica, la industria biofarmacéutica y las
calderas de diferentes fábricas, como centrales azucareros, refinerías de petróleo,
fábricas de cervezas, etc. Desde hace más de un siglo se conocen los procesos
de intercambio iónico, pero solo en los últimos 60 años se utilizan industrialmente.
1.5 Determinación de dureza total al agua tratada.
Incremento de
Espesor de
consumo de
incrustaciones
combustible
1 mm 9%
2 mm 16%
3 mm 25%
4 mm 30%
5 mm 34%
6 mm 40%
7 mm 44%
8 mm 50%
9 mm 54%
10 mm 58%
11 mm 63%
12 mm 68%
13 mm 73%
14 mm 84%
15 mm 95%
La planta de tratamiento de agua del Titulo 16 cuenta con 8 filtros, 4 del ciclo Na y
4 filtros para el ciclo H, este actualmente está fuera de servicios por daños
técnicos en su sistema. Los filtros del ciclo Na están cargados con resina Lewatit
S1667 (13), catiónica fuerte y dispuestos en paralelo. (ver Fig. 1) (14)
P4-1
P2-1
Tk - 50 V-31 V-32
P2-2
V-28 V-29 V-30
P3-1
Sistema de alcantarillado
P3-2
Zona 1
F1-A
P1-1
D-1
P1-2
F1-3 P9-1
P1-3
P9-2
V-57
P1-4 D9-1 D9-2
V-56
F1-2
P1-5
F1-1
Fuente: Propia
Materiales y Métodos.
2.1 Modificación del sistema de tratamiento de agua.
VH 2O
Tcorrida = (2)
q
Donde:
T corrida : Tiempo de corrida.
V H2O : Volumen de agua a tratar.
q: Caudal de agua.
2.6 Determinación de la dureza total al agua tratada.
Fuente propia.
El sistema se concibió para que el filtro pulidor trabaje además como filtro
primario. Logrando así no limitarlo solo en un tratamiento, se le mantuvo las
conexiones con las cuales fueron diseñadas.
Fig.4. Sistema de tratamiento de agua propuesto, Titulo 16.
Fuente propia.
3.2 Evaluación de caídas de presión en los filtros.
La caída de presión presente en el sistema de tratamiento de agua se muestra en
la tabla siguiente.
Tabla 3. Caída de presión a través del los intercambiadores iónicos.
Para una visión más general del comportamiento de los filtros en cuanto a caída
de presión se muestra tanto en la tabla como en el grafico una ΔP máximo de 0.9
kgf/cm2. Este comportamiento esta dentro de los parámetros permisible en filtros
de intercambio iónico. Según Weber, 2003 (16), plantea, que los cambiadores
trabajan normalmente a presión y la caída de presión es inferior a 1 kgf/cm2. Otro
autor es menos conservador y expone que es permisible una caída de presión de
hasta 1,6 kgf/cm2
VH2O ⋅ S
Cutil = (3)
Vre sin a
1895 ⋅ 4.5
Cutil =
5
Materiales constructivos.
Mano de obra.
Instrumentación.
Servicios varios.
Estos gastos por concepto de reparación de la caldera F1-A ascendieron a un total
de 280 124,88 pesos (moneda total). Es preciso señal que esta caldera se llevo la
reparación a tal envergadura por el grado de incrustación y corrosión de los tubos,
además por el mal estado técnico de los domos.
Espesor de % de Incremento de
Gasto (CUC)
incrustaciones Incremento combustible
1 mm 10% 325.74 123 684.15
2 mm 16% 521.18 197 894.64
3 mm 25% 814.35 309 210.38
4 mm 30% 977.22 371 052.45
5 mm 34% 1 107.52 420 526.12
6 mm 40% 1 302.96 494 736.61
7 mm 44% 1 433.26 544 210.27
8 mm 50% 1 628.70 618 420.76
9 mm 54% 1 759.00 667 894.42
10 mm 58% 1 889.30 717 368.08
11 mm 63% 2 052.17 779 210.16
12 mm 68% 2 215.04 841 052.24
13 mm 73% 2 410.48 915 262.73
14 mm 84% 2 736.23 1 038 946.88
15 mm 95% 3 094.54 1 174 999.45
Una vez analizados los cálculos realizados y los datos recopilados podemos
observar que la caldera tiene un aumento considerable de combustible fuel oil al
aumentar el grado de incrustación. Además el incremento consumo de fuel fue de
1302.96 t/año, este volumen de combustible tiene un costo de 494.736.61
cuc/año.
1.- El filtro pulidor por las características que él posee no puede manejar más de
90 m3/h, por lo que si la producción de vapor aumenta, se hace necesario
sacar el filtro pulidor del sistema.
15. INEL. 2017. Informe de trabajo realizado por INEL en la Refinería Ñico López.
16. WALTER J. WEBER. 2003. Control de la calidad del agua: proceso físico
químico. Barcelona. Editorial Reverté.