Estudio de La Implantación de Una Unidad Productiva Dedicada A La Pág Fabricación de Conjuntos Soldados de Aluminio
Estudio de La Implantación de Una Unidad Productiva Dedicada A La Pág Fabricación de Conjuntos Soldados de Aluminio
Estudio de La Implantación de Una Unidad Productiva Dedicada A La Pág Fabricación de Conjuntos Soldados de Aluminio
La hipótesis de producción anual: 6000 conjuntos al año será la base de cálculo para el
dimensionamiento efectuado en el presente anexo.
Pág 4 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
nº máquinas necesarias 3 8 1 2
Los valores obtenidos de nº de puestos en los que se efectúan operaciones máquinas son
valores promedio. Una vez establecidos estos valores, habría que ver si para el conjunto tipo
analizado, con los puestos de que se dispone es posible fabricar conforme a la demanda estimada.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 5
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Para ello es necesario efectuar una asignación de fases de fabricación a cada puesto y verificar la
capacidad.
Tabla 2
Pág 6 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Tabla 3
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 7
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Tabla 4
Tabla 5
Del mismo modo que se ha hecho para los puestos de mecanizado, a continuación se efectúa el
cálculo de puestos necesarios para la sección de soldadura.
Debe tenerse en cuenta que para efectuar la soldadura es necesario seguir las siguientes
etapas mostradas en el diagrama siguiente (figura 1).
Figura 1
Pág 8 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Es decir, todos los subconjuntos y conjuntos soldados deberán pasar por las fases mostradas en el
diagrama: Limpieza, Retoques con fresa manual, proceso de soldadura sobre el utillaje y
finalmente proceso de acabados y esmerilado. Cada una de estas fases se efectúa en un puesto
separado (véanse tablas 6 y 7).
soldadura
+punteos
+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual
minutos
operación por
conjunto 260.09 34.73 10.44 55.68
demanda anual
de conjuntos 6000 1560547.541 208386 62640 334080
hipótesis 2
total anual [h] turnos 8h 26009 3473 1044 5568
total horas año 3472
numero de puestos
necesarios 8 1 1 2
Tabla 6
soldadura
+punteos
+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual
minutos
operación por
conjunto 424.03 54.52 52.20 48.72
demanda anual
de conjuntos 6000 2544170.04 327114 313200 292320
total anual [h] 42403 5452 5220 4872
numero de puestos
necesarios
(hipótesis 2 turnos
8h 13 2 2 2
Tabla 7
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 9
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
En la sección de soldadura estará separada en dos áreas distintas: por un lado el área de
soldadura para los subconjuntos, fabricados a partir de despieces salido de la sección de
mecanizados, y por otro lado el área de soldadura para los conjuntos finales, fabricados a partir de
subconjuntos de nivel inferior más una cierta cantidad de despieces procedentes de la sección de
mecanizado.
A continuación se asignan a los distintos puestos del área de subconjuntos los dos tipos de
subconjuntos que se tiene para el conjunto analizado (tablas 8 y 9).
soldadura
+punteos
+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual
minutos
operación por
conjunto 216.50 29.02 10.44 20.88
demanda anual
de conjuntos 6000 1298978.04 174114 62640 125280
total anual [h] 21650 2902 1044 2088
numero de puestos
necesarios
(hipótesis 2 turnos
8h 7 1 1 1
Tabla 8
Pág 10 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
soldadura
+punteos
+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual
minutos
operación por
conjunto 207.53 25.50 41.76 27.84
demanda anual
de conjuntos 6000 1245192 153000 250560 167040
total anual [h] 20753 2550 4176 2784
numero de puestos
necesarios
(hipótesis 2 turnos
8h 6 1 2 1
Tabla 9
Así pues, lo que se obtiene es que de las 13 posiciones de soldadura, en 7 de ellas se fabricarán
subconjuntos nervio-refuerzo y en 6 se fabricarán subconjuntos parte central.
De las posiciones de limpieza esmerilado y retoques, se tienen dos posiciones de cada una de
ellas, con cada una de las posiciones de la pareja dedicada un tipo de subconjuntos. En el caso de
la posición de esmerilado, si se contabilizan los dos subconjuntos por separado se obtienen tres
posiciones en total. En este caso se tiene que para los subconjuntos parte central no es suficiente
con una sola posición, pero para los subconjuntos nervio-refuerzo, basta con una posición y con un
porcentaje de ocupación bajo. En este caso, se considerará que de los dos puestos de acabados
para los subconjuntos, uno será para subconjuntos parte central, y el otro será compartido para
estos subconjuntos y para los nervios-refuerzos.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 11
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Una vez definidos el número de puestos necesarios, con la maquinaria asociada a los mismos,
es preciso definir su ocupación en términos de personal.
En lo que a la mano de obra directa se refiere, se considerará un operario por puesto con la
única excepción de la sierra de cinta, en la que debido a las dimensiones de la materia prima se
requiere de dos operarios por puesto.
Esta cantidad de personal es razonable teniendo en cuenta que cada uno de los puestos en los
que se realiza una operación determinada ya han sido definidos a tal efecto. Por ejemplo, se han
desligado del puesto de soldadura las posiciones de limpieza pre-soldeo, retoques con fresa
manual y acabados (esmeriladora).
Teniendo en cuenta la ocupaciones de cada máquina, y considerando que los cálculos han sido
efectuados a efectos de dimensionamiento, es decir, considerando la máxima demanda potencial,
así como el hecho de que en la estimación de cada tiempo individual se tienen en cuenta los
tiempos muertos, no serán necesarios 3 turnos de forma permanente en ninguna posición. En el
caso de aparecer puntas de demanda se puede considerar la posibilidad de efectuar turnos extra
de modo ocasional.
Por lo tanto el personal directo que maneja las máquinas es el siguiente (tabla 10).
Tabla 10
A continuación se muestra el personal que no se ocupa de una maquina en concreto, sino que
realiza funciones auxiliares y/o de mando de taller (véase tabla 11).
En el personal de mando de taller se tiene a los encargados de cada una de las secciones
(Mecanizados, Soldadura y Calidad de producto acabado – metrología) y los mandos de soldadura
y mecanizados.
Los mandos de soldadura y mecanizados tienen como función la definición de los procesos de
fabricación, la formación continua de los operarios y el cálculo de tiempos de fabricación.
Numero de operarios
Puesto total 2 turnos
por puesto y turno
Torero 2 4
Encargado de sección de
Soldadura 1 2
Encargado de sección de
Mecanizados 1 2
Encargado de sección de Calidad
producto acabado (metrologia) 1* 1
Mando de sección de soldadura 1* 1
Tabla 11
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 13
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
POSICIÓN Nº TAREAS
Gerente 1
Dirección general de la empresa.
Ingeniero Soldadura 1
• Responsable técnico de los procesos de
soldadura
• Cualificación de dichos procesos.
• Interlocutor técnico con clientes para
temas de soldadura.
Ingeniero Mecanizados 1
• Responsable técnico de los procesos de
mecanizado
• Cualificación de dichos procesos.
• Interlocutor técnico con clientes para
temas de mecanizado.
Tabla 12 (sigue)
Pág 14 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Responsable de producción 1
• Definición y elaboración de los planes de
producción
• Responsable del cumplimiento de los
planes de producción
• Responsable de logística y planificación
general
• Responsable de compras de materias
primas
• Responsable del análisis de potenciales
inversiones futuras en maquinaria
Comercial 2
• Captación de nuevos clientes y negocios
Administración / contabilidad 2
• Gestión contable / financiera / facturación
POSICIÓN Nº TAREAS
Mando de soldadura 1
• Elaboración de los procedimientos de
soldadura
• Definición de parámetros de soldadura
• Estimación de tiempos
• Elaboración de las probetas de soldadura
• Formación continua de los operarios
soldadores
Mando de Mecanizado 1
• Elaboración de los procedimientos de
mecanizado
• Definición de parámetros de mecanizado
y programación de máquinas
• Estimación de tiempos
• Formación continua de los operarios de la
sección de mecanizados
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 15
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
TOTAL INDIRECTOS: 26
Tabla 13
POSICIÓN Nº TAREAS
Operarios Soldadura 42 Efectuar las operaciones de soldadura
Operarios centros de mecanizado 18 Efectuar las operaciones de mecanizado
Operarios sierra de cinta 12 Efectuar las operaciones de corte de chapa y
perfilería
Operarios plegadora 4 Efectuar las operaciones de doblado de chapa y
perfilería
Operarios limpieza pre-soldeo 6 Limpieza de las superfícies de soldadura antes de
Pág 16 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
la misma
Operarios retoques pre-soldeo 6 Eliminación de impurezas, rugosidades o
incrustaciones de óxido en el material
Operarios acabados 6 Mejora del aspecto de las soldaduras una vez
efectuadas las mismas
Torero 4 Aprovisionamiento a los puestos de producción.
Carga y descarga de materia prima, utillajes,
herramientas.
Operario grúa 4 Aprovisionamiento a los puestos de producción.
Carga y descarga de materia prima, utillajes,
herramientas.
Tabla 14
H.2.3. ORGANIGRAMA
GERENTE
MANDOS MANDOS
SOLDADURA MECANIZADO
PERSONAL
METROLOGIA
MANO DE Y ENSAYOS
OBRA
DIRECTA
Figura 2
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 17
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
En el diagrama (figura 3) se tiene la materia prima a la izquierda del plano y el producto final
acabado a la derecha del mismo.
Figura 3
Pág 18 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Para estimar las dimensiones de cada uno de los siguientes almacenes se parte de la hipótesis
de considerar necesario disponer de una capacidad de almacenamiento igual a la producción de 1
día laborable medio.
Se toma esta hipótesis para tener en cuenta la posibilidad de que en caso de que un puesto de
trabajo (una máquina) no pueda producir (avería en máquina etc.) se disponga del stock de
seguridad suficiente como para que los puestos siguientes puedan producir durante un día más. Se
estima que un porcentaje elevado de las incidencias en un puesto de trabajo no superarán las 8h
de parada, y sólo raramente se dará la circunstancia de que una incidencia en un puesto de
trabajo pare la producción durante más de dos turnos.
Por otra parte, se considera que en el almacén de producto elaborado esa capacidad sea un
50% superior para blindar aún más la posibilidad de incumplir el plan de producción tomado para
efectuar el dimensionamiento de 6000 conjuntos anuales.
En todo caso, y por razones de reducir el coste asociado a disponer de mayor superficie
siempre se buscará no exceder la superficie estrictamente necesaria.
Dado que todas las chapas tienen las mismas dimensiones aproximadamente, y dado que se
pueden almacenar apiladas planas, se estima que en el caso del almacén de materias primas será
suficiente con 100 m2 de superficie de almacenaje.
En este caso, y dado que se trata del almacén de entrada de chapas procedentes del
proveedor, no se trata de un almacén que forzosamente deba encontrarse en el interior de la
unidad productiva. De hecho, y atendiendo a circunstancias diversas, puede interesar disponer de
una capacidad de almacenamiento, temporal o permanente, en la que dichas chapas se
encuentren en el exterior de la unidad productiva (una nave anexa alquilada, etc.), disponiendo,
en este caso, en la unidad productiva únicamente de un buffer con las cantidades necesarias para
la producción inmediata. Circunstancias que pueden llevar a incorporar capacidad adicional de
almacenamiento podrían ser las fluctuaciones del precio de la materia prima, cantidades mínimas a
comprar, etc.
En cualquier caso se considera que con 100m2 es suficiente como para almacenar chapa
suficiente para la producción de 1 mes, que se considera el periodo medio entre pedidos de
materia prima.
Esa sería la superficie de almacenaje. A parte debería considerarse el espacio de maniobra para
el toro y los espacios de entrada y salida del área de almacenaje. Efectos prácticos se considera
una superficie de 100m2 adicionales.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 19
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Este almacén tiene por objeto el almacenaje de los productos resultantes de la sierra de cinta, a
la espera de ser procesados por los centros de mecanizado.
En todos los casos la forma de almacenaje de la chapa es apilada plana, y los perfiles en
posición horizontal, a otro nivel. Como ningún perfil a mecanizar supera los 2 m de longitud, se
puede almacenar a lo ancho, con lo cual la capacidad de almacenaje es mayor.
La capacidad de este pulmón debe ser suficiente como para almacenar las necesidades de pieza
en bruto de los centros de mecanizado durante un día. La hipótesis de producción considerada es
de 28 cabeceros diarios.
Las piezas que se guardarían en este almacén pre-mecanizado serian las siguientes (tabla 15):
Tabla 15
Las chapas se almacenarán en posición plana horizontal, mientras que los perfiles se
almacenarán transversalmente a la dimensión más corta de la superficie de almacenamiento, para
permitir una mayor facilidad en su introducción / extracción de la estantería.
Pág 20 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Y por lo tanto las dimensiones del área destinada al almacenaje de estas piezas será de 5,2 m
de largo por 2,02 m de ancho, que suponen un total de 11 m2. Véase la disposición en el croquis
siguiente (figura 4).
Contorno de la
estantería con
Figura 4 distribución de
piezas
Se trata de piezas que proceden en su gran mayoría de los centros de mecanizado, y también
directamente de la sierra de cinta.
Tabla 16
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 21
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
De la tabla se deduce que las dimensiones de las piezas son lo suficientemente similares como
para poder emplear un almacén intermedio de las mismas dimensiones que el de pre-mecanizados.
Las únicas piezas que se deberían añadir son los perfiles cortados a medida de las piezas que
hacen las funciones de estribo.
Los subconjuntos soldados que forman parte del conjunto final, por sus dimensiones y por su
forma especial deben almacenarse a parte del resto de piezas sueltas.
En el conjunto cabecero trasero estudiado se tienen dos tipos de subconjuntos soldados: los
subconjuntos parte central (E0010100) de los que hay uno por cabecero trasero, y los
subconjuntos nervio-refuerzo, internos y externos (E0010200, E0010300, E0010400, E0010500),
dos de cada por cabecero trasero.
En todos los casos se trata de subconjuntos que por sus dimensiones la mejor forma de
almacenarlos es en estanterías en posición vertical.
E0010100
Figura 5
Pág 22 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
E0010100 Figura 6
E0010100 Figura 7
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 23
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
E0010100
E0010100
Figura 8
En la tabla siguiente (tabla 17) se muestra el cálculo de espacio necesario para esta área de
almacenaje.
Espacio total de
Espacio ocupado
Espacio ocupado por almacenamiento
por las piezas de
Código Denominación pieza final Cant/cabec total/dia la pieza en posición necesario considerando
la producción de
vertical estanterías y demás
1 día [m2]
elementos necesarios
Subconjunto nervio-refuerzo
E0010200
externa izquierda
Subconjunto nervio-refuerzo
E0010300
externa derecha 4 112 300 x 80 2.69 10.00
Subconjunto nervio-refuerzo
E0010400
interna derecha
Subconjunto nervio-refuerzo
E0010500
interna izquierda
E0010100 Subconjunto parte central 1 28 319 x 216 1.93 5.00
Tabla 17
El almacén de conjuntos finales, como su nombre indica tendrá por objeto el almacenaje de los
conjuntos elaborados y terminados, cuyo siguiente destino es la línea de producción del cliente que
subcontrató la fabricación de dichos conjuntos en la unidad productiva proyectada.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 25
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
A efectos de cálculo se considera una superficie igual a la ocupada por la producción de un día
incrementada en un 50% por motivos de seguridad.
Figura 9
Dadas las dimensiones del conjunto, igual que sucede con los subconjuntos soldados, la mejor
solución para el almacenaje de estos conjuntos finales soldados es en posición vertical, soportado
por estanterías adecuadas.
Espacio total de
Espacio ocupado
Espacio ocupado por incremento del almacenamiento
por las piezas de
Código Denominación pieza final Cant/cabec total/dia la pieza en posición 50% por necesario considerando
la producción de
vertical seguridad estanterías y espacios
1 día [m2]
libres
E0010000 Conjunto final 1 28 1707 x 480 22.94 34.41 100.00
Tabla 18
El resultado obtenido es que la superficie necesaria para el almacenaje de los conjuntos finales
es de 100m2.
Pág 26 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
A continuación se estimará la superficie necesaria para cada uno de los distintos puestos de
trabajo de la unidad productiva proyectada. Los distintos puestos son los siguientes:
Teniendo en cuenta el tamaño máximo de las piezas a cortar con sierra de cinta, las
características de la misma serian las siguientes:
Asimismo debemos considerar un espacio alrededor de la máquina para las maniobras del
operario. Podemos estimar este espacio en 2m todo alrededor.
Superficie ocupada
por la maquina
Superficie de maniobra
Figura 9 del operario
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 27
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Con el mismo razonamiento que en el caso de la sierra de cinta, es decir, teniendo en cuenta el
tamaño máximo de las piezas a cortar con sierra de cinta, las características de la misma serian las
siguientes:
Del mismo modo que en el caso de la sierra de cinta debemos considerar un espacio alrededor
de la máquina para las maniobras del operario. Podemos estimar este espacio en 2m todo
alrededor.
Figura 10
Pág 28 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Las dimensiones de la plegadora son lo suficientemente reducidas como para no ocupar más
allá de 36m2. Para el conjunto analizado las piezas a plegar no son de grandes dimensiones.
Asimismo, el aluminio no es un material que requiera de una prestaciones en cuanto a potencia
demasiado exigentes.
En el caso de que con otros conjuntos distintos al estudiado se requiriese de una plegadora de
mayores dimensiones habría que analizar la alternativa de subcontratar este proceso frente a la de
invertir en nueva maquinaria.
Figura 10
La única precaución que se debe tener en cuenta es la de que entre la limpieza de una pieza y
su utilización en el proceso de soldadura no transcurra un tiempo superior a las 6 horas, dado que
a partir de ese tiempo se empieza a formar la capa superficial de alúmina que impide efectuar
correctamente el proceso.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 29
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
Desligar el proceso de limpieza del de soldadura no solo tiene ventajas desde el punto de vista
de la capacidad productiva. También permite garantizar un entorno más limpio y libre de
proyecciones de material o gases como sucedería si se efectuase la limpieza en el mismo lugar que
la soldadura.
Figura 11
Pág 30 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
El puesto (véase figura 12) consta simplemente de una mesa de trabajo con abrazaderas
móviles para la fijación de las piezas soldadas. En el puesto de trabajo deben disponerse los
medios necesarios para la ejecución del trabajo, es decir: Cepillos de púas, trapos de algodón,
alcohol isopropílico y pistola de aire.
Figura 12
Figura 13
Las dimensiones del puesto pueden considerarse iguales que el puesto de limpieza.
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 31
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
El puesto de soldadura (figura 14), tanto para subconjuntos intermedios como para el conjunto
final son básicamente las posiciones en las que se efectúan las operaciones de punteo,
precalentamiento y soldadura.
Figura 14
Por ello, y a efectos de ocupación de espacio (véase figura 15) , la clave vendrá dada por las
dimensiones del utillaje, puesto que el equipo de soldeo y sus accesorios apenas ocupan 2 m2, y
disponen de ruedas lo que les permite una gran movilidad.
Estanteria de
herramientas
Máquina de
soldeo
Viradores
Utillaje
Figura 15
Pág 32 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
La disposición es análoga para los conjuntos finales (véase figura 16), con la única diferencia
del distinto tamaño del utillaje.
Estanteria de
herramientas Máquina de
soldeo
Viradores
Utillaje
Figura 16
Figura 17
Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la Pág 33
fabricación de conjuntos soldados de aluminio
El puesto de retoques (véase figura 17) es la posición en la que se mejora del aspecto de la
soldadura una vez realizada ésta. El espacio ocupado por este puesto debe estar en función del
tipo de conjuntos soldados que se traten.
En el caso del conjunto analizado, y teniendo en cuenta la estructura del mismo, podemos
distinguir entre los puestos de acabados para los subconjuntos soldados que forman parte del
conjunto final por un lado, y el conjunto final por otro (véanse figura 18 y 19). Los primeros
ocuparán menos espacio que el segundo. A continuación se muestra un croquis del espacio
ocupado por ambos puestos de acabados.
Puesto de acabados
para subconjuntos
Figura 18
Puesto de acabados
para conjuntos finales
Figura 19
Pág 34 Anexo H –Dimensionamiento de la unidad productiva
Del análisis de todos los considerandos del presente anexo, así como del de numero de
puestos de trabajo para cada tipo de operación, y el numero de máquinas necesaria para cumplir
con la producción estimada (estudio efectuado en el apartado H.1.1 del presente anexo), a
continuación se muestra el detalle de la distribución en planta propuesta para la unidad productiva
proyectada.
Leyenda:
Figura 20