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EVALUACION DEL CONCEPTO MINA-PLANTA, EN LA PLANTA DE
MOLIENDA SEMIAUTOGENA DE DIVISION ANDINA
DE CODELCO CHILE
Gilda Titichoca’, Li
Magne’, G. Pereira’, G. Andrades’, P. Molinet?
‘Profesores del Departamento de Ingenieria Metallrgica, Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Santiago de Chile, [email protected]
2Codelco Chile, Divisin Andina, [email protected]
Resumen
El concepto Mina - Planta, desarrollado
inicialmente por JK Tech, en Australia, considera que
cualquier aumento en el consumo de energia de las etapas
dispuestas aguas arriba en el circuito, genera beneficios
mayores en las etapas posteriores (asociados a una mayor
disminucién del consumo de energia). De esta forma,
aunque se duplique el costo de tronadura, generando una
mayor proporcién de finos ademas de un mineral més
deébil (debido a que con cargas y distribuciones adecuadas
de explosivos se genera una mayor cantidad de grietas
internas), la reduccién de costos unitarios que se observa
en lasetapas de molienda semiautégena y de bolas, genera
un balance positivo en el proceso global de reduccién de
tamaiios.
Divisién Andina de Codelco Chile, desarrollé un.
extenso plan de evaluacién del concepto Mina ~ Planta,
aplicando mayor energia en la etapa de tronadura. Esta
accién fue implementada en dos etapas, abarcando en
cada una de ellas un sector especifico de la mina: La
Uni6n y Don Luis.
Considerando el impacto de la implementacién
de esta accién en los conceptos de disefio y operacién
de una planta de molienda semiautégena, en el presente
articulo se revisa a experiencia de realizar modificaciones
en la tronadura en un circuito de molienda semiaut6gena
industrial
Introduccion
Enel procesamiento de minerales, la reduccién
de tamafios se realiza en una secuencia de etapas. Esto
permite una clasificacién de los equipos y métodos
empleados. En primer lugar se distingue entre tronadura,
chancado y molienda:
+ La tronadura incluye actividades que se
realizan directamente en la corteza terrestre e involucra
la perforacién de pozos, la carga con explosivos y la
posterior activacién para generar un adecuado grado
de fragmentacion de la roca en tamafios que permitan
su manejo y transporte. El tamatio maximo final estar
restringido por el equipo de reduccién primaria que se
tenga en la planta.
+ Elchancado se aplica a la reduccién de
tamaiios del material extraido de la mina hasta particulas
de aproximadamente 10 mm.
+ Lamolienda corresponde a la reduccién
a tamaiios atin mas pequeios, desde 10 mm a 100 ym.
Uno de los aspectos mas importantes de
los procesos de reduccién de tamaios se relaciona
con los altos costos asociados principalmente a acero
(revestimientos y medios de molienda) como a energia.
Esta situacin es el resultado de la necesidad de realizar
el proceso de reduccién de tamajios a todo el mineral
extraido de la mina, cuya composicién en peso, para el
caso de los sulfuros de cobre, es de 2.a 5% de especies
minerales de interés, siendo la diferencia ganga que
tuna ver reducida de tamaito debe ser depositada en los
tranques de relaves.
Laenergia consumida en el proceso de tronadura
es la energia quimica del explosivo, que una vez iniciado
se transforma a través de la detonacién en productos
gaseosos a altas presiones y temperaturas.
Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingenieria MetalirgicaAl evaluar los costos asociados al consumo
de energia equivalente, se observa que se incrementa
fuertemente a medida que se avanza en la reduccién
de tamaiios, es decir tamaiios de particulas menores
requieren de mayor energia para seguir fracturandolas.
De este modo, las alternativas de lograr un
mejor aprovechamiento de los esfuerzos que se re:
para aumentar la eficiencia de la reduccién de tamatios,
amentando los costos asociados a la energia que se
proporcione, tendran un mejor efecto en etapas primarias
siempre que se asegure que los procesos posteriores vean
reducido su costo. Asi, la optimizacién del proceso global
tendra un efecto positivo si el aumento del costo de la
ctapa en que se proporcione mayor energia sea menor a
la disminucién observada en las otras etapas.
En funcién a esta premisa, para un circuito de
molienda semiautogena, es posible analizar las siguientes
alternativas:
+ Aumentar la energia en la etapa de
tronadura a través de:
— Aumentar el factor de carga
manteniendo las mallas de tronadura.
~ Modificarlas mallas de tronadura
manteniendo el factor de carga.
— Aumentar el factor de carga
modificando las mallas de tronadura.
+ Aumentar la energfa en el chancado
primario manteniendo al minimo el setting de operacién
del chancador primario.
= Agregar energia adicional al circuito,
incluyendo una etapa de prechancado de las
granulometrfas gruesas, en forma optimizada,
La planta de molienda semiautégena de Division
Andina procesa mineral proveniente de tres yacimientos
bien definidos:
ta Subterranea.
> — Rajo Don Luis.
> Rajo La Unién.
(ysis lee
En general, se considera que el aporte de la mina
subterranea al proceso es de un 30% aproximadamente,
por lo que la diferencia es entregada por los rajos. En un
periodo de tiempo determinado, se observé una fuerte
reduccidn en la capacidad de tratamiento de la planta, que
fue el resultado de la convergencia de diferentes aspectos
que tuvieron una sinergia negativa para el proceso, Entre
éstas se encuentran las condiciones operacionales de la
planta de pre-chancado, del molino semiautégeno y del
‘molino de bolas, asi como de las caracteristicas litol6gicas
del mineral alimentado. Una de las variables a las que se
leatribuye un efecto especial es el mineral del sector La
Uni
Debido a esta situacién se realiza una evaluacién
de las condiciones operacionales de la planta ce molienda
semiautégena en base a las condiciones utilizadas en la
etapa de tronadura para el mineral de La Unién, durante
‘once meses, noviembre a septiembre. Se considera los
meses de noviembre a marzo para definir la linea base
de evaluacién y se analiza el efecto de las modificaciones
de abril a septiembre.
Desarrollo del Analisis
Analisis Global
En la figura 1 se presenta graficamente la
evolucién de las distintas variables operacionales de la
planta de molienda semiautogena desde noviembre a
septiembre en funcién de:
= elaporte porcentual de cada uno de los
sectores de la mina: La Unién, Don Luis y Subterranea,
= el porcentaje de mineral alimentado que
es pre-chancado.
Desde el punto de vista operacional, en la figura
1 se observa:
* La composicién de las mezclas que
alimentan la planta de molienda semiautogena, donde
es posible observar que el aporte de la mina subterrénea
es variable, con un promedio global mayor al 30%. En esta
grifica se observa claramente la aplicacién de campafias de
operacién, de acuerdo al mineral extraido de la mina.
Universidad de Santiago de Chile Departamento de Ingenieria Metalirgica+ Lacantidad de mineral pre-chancado
alimentado al molino semiaut6geno es altamente variable y
que la carga circulante de pebbles, no presenta correlacién
con el porcentaje de mineral que es pre-chancado,
* Mas abajo, se muestra la variacién de la
capacidad de tratamiento de la planta, observandose la
fuerte disminucién experimentada en el mes de enero.
Llama la atencién la disminucién de capacidad de
tratamiento en el periodo de finales de agosto y principios
de septiembre, en el que no se pre-chanc6 ninguna fraccién
del mineral alimentado al molino semiautégeno,
= A continuacién, se presenta el consumo
especifico de energia del molino semiautégeno y de los
molinos de bolas. A partir de marzo y hasta el final del
periodo analizado, se observa que hay una importante
estabilizacién de los consumos de energia en ambos
molinos en adicién a la disminucién experimentada, la
que resulta mis notoria en el caso de la etapa de molienda
secundaria, Este resultado va acompafado a la paulatina
disminucién que experimenté el valor del Work Index.
= Lagrifica siguiente muestra la evolucion
de la generacién de pebbles, en tph, y la fraccién de
éstos que es enviada a la molienda secundaria una vez
chancados. Es posible ver la disminucién que tuvo la
generacién de pebbles en el molino semiautégeno, lo
que repercute en una operacién no restrictiva desde el
punto de vista del manejo de pebbles. A modo general,
se puede observar que después del cambio a parrillas,
con slot de 2.5 plg, realizado a fines de marzo, la carga
circulante disminuy6 a un valor medio de 18% durante
el resto del periodo analizado. Con respecto al flujo de
pebbles generado, éste también disminuyé y a medida que
Ja abertura de la parrilla fue aumentando por desgaste de
Jos slot, el flujo fue incrementandose, Sin embargo, no
llegé a valores tan altos como los que se lograron durante
los meses de enero a marzo,
+ También, resulta positivo el aumento de
la utilizaci6n del circuito SABC-B, lo cual es permanente
en los tltimos meses del andlisis, Esto permite aprovechar
al méximo la energia disponible en ambas etapas de
molienda, resultando aiin més favorable al observar que el
consumo especifico de energia de la molienda secundaria
ha disminuido, sin generar distorsiones en la c
producto (no se ha obtenido un producto con tamaio
mayor a 210 ym).
Frac
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Figura I - Resumen de variables operacionales de la planta
de molienda semiautégena desde noviembre del afio 1
a septiembre del afio 2,
En la figura 2 se presenta la distribucién de
frecuencias del aporte de los tres sectores de la mina
durante los 325 dias de operacién analizados. En ella se
puede observar que el aporte de la mina subterranea no
es constante y varia de un 10 a 60% aproximadamente,
siendo su valor medio 36%. Del mismo modo se puede
ver que cuando se realizan las campafas con mineral del
sector Don Luis, la presencia de este mineral varia entre
60 y 80% siendo su valor medio de 70% y en el caso de las
campafas realizadas para mineral del sector La Unién, el
valor medio de aporte de este mineral es de 60%.
34 Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingenieria Metalirgica»
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Figura 2 - Distribucién de frecuencias de los aportes de
los distintos frentes de explotacién durante los meses de
noviembre del aio 1 a septiembre del aio 2.
De acuerdo a lo indicado anteriormente, el
andlisis operacional se divide en dos etapas: entre los
meses de noviembre a marzo se define la linea base de la
operacién, y entre los meses de abril a septiembre se hace
Inevaluacién con modificacionesal proceso, considerando
bisicamente modificaciones en la etapa de tronadura.
Analisis del Efecto del Frente de Explotacion
La Unién
Para analizar el efecto de los cambios realizados
tanto en la operacién de la mina como en la planta de
molienda semiautégena para el mineral del sector La
Unidn, de la base de datos diarios, se seleccionaron los
dias en que slo se procesé mineral de este sector. El
criterio utilizado para filtrar los datos fue desechar todos
aquellos dias en que el aporte del sector Don Luis fue
mayor al 10%, Con esto se genera una nueva base de datos,
operacionales asociada al sector La Unién, formada por
102 dias.
La figura 3 presenta la evolucién de variables
operacionales de la planta de molienda semiautégena
cuando se procesa mineral del sector La Unién. En ella
se observa:
Pastel
* La proporcién de mineral de la mina
subterranea es mayor a 30%.
+ Durante un prolongado periodo se
mantuvo fuera el pre-chancado, situacién que se revierte
enel iltimo tiempo.
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Figura 3 - Resumen grafico de la operacién de la planta de
molienda semiaut6gena con mineral de La Uni6n, desde
enero del aito 11a septiembre del aio 2.
* Desde enero a septiembre, la capacidad
de procesamiento del molino semiautdgeno aumenté
paulatinamente. Junto con esto, el consumo espectfico
de energia de la molienda semiautogena y de los molinos
de bolas disminuyé. Sin embargo, la disminucién en la
molienda secundaria fue mayor, lo que se asocia a la
disminucién del Work Index del mineral.
Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingenieria MetalirgicaDespués del cambio de parrillas, el flujo
de pebbles disminuye bruscamente.
* Hay un
importante aumento del
traspaso de pebbles chancados
ala molienda secundaria, lo
queasociado a la disminucién
del consumo de energia indica
un importante aumento de
la eficiencia del circuito de molienda, disminuyendo la
exigencia a la molienda semiautégena y maximizando el
trabajo del circuito secundario.
November Fel
Considerando la base de datos de operacién
con mineral de La Unién, se promediaron a un mes,
obtenigndose la tabla 1. En ésta se muestra el resumen
de las variables operacionales promedio mensuales y se
indica el ntimero de dias considerados por mes.
‘Tabla 1 - Resumen mensual de la operacién con mineral
del sector La Unién.
‘Considered Months
= March (Line Base
aes : = = Miri
‘Tabla 2 - Definicién de la linea base y tonelaje promedio
‘mensual durante el periodo de evaluacién con mineral del
Efecto de Modifica
nes en la Tronadura
Para evaluar el efecto de modificar las
condiciones de tronadura del mineral, se promediaron
los resultados operacionales de los dias durante los cuales
se proces6 el mineral caracterizado por una tronadura
(nimero de banco, malla de tronadura, factor de carga,
tipo de detonador)
Se identifican 13 tronaduras, numeradas de 1 a
13.En a tabla 3 se muestra un resumen de los parémetros
este oe
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= SD 0 o oo 0 o o o o
my sp 186 461034 10 37 9 o 9 4 wu 3
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«ee eee}
Jay SD 127 47__528 05 03 2 3 2 3 7 ws
heise) 15 4 08 os z 3 4 8 4
La Tabla 2 muestra la ponderacién mensual
de capacidades de tratamiento promedio de la planta de
molienda semiautégena trabajando con mineral del Sector
La Unién. La linea base de capacidad de tratamiento
para la evaluacién del efecto de modificar variables de
tronadura y de operacién de la planta, es el promedio
ponderado de los meses de noviembre, febrero y marzo,
resultando en 1,290 tph.
Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingeni
utilizados. Se puede observar la variacién de la malla de
tronadura (9x11, 7x9, 7x7, 6x7), mientras que el factor de
carga tiene variaciones desde 135 g/t para la tronadura
2, hasta 386 g/t en la tronadura 10, Se ha agregado el
Work Index informado por el modelo geometaliirgico
de la mina.
ia Metalirgica‘Tabla 3 - Resumen de tronaduras realizadas en el rajo La
Unién, indicando caracteristicas de la malla, detonador,
factor de carga y litologias de cada banco involucrado.
PU
+ Elpromedio ponderado de Work Index del
mineral para el perfodo correspondiente a la evaluacién
de Mine to Mill es de 15.0 kWh/t
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En la Tabla 4 se observan las variables
operacionales de la molienda semiautégena asociadas a
cada una de estas tronaduras.
‘Tabla 4 - Resumen de variables operacionales de la planta
demolienda semiautégena, para cada una de las tronaduras
realizadas con mineral de La Uni6n,
+ Ladisminucién de Work Index promedio
entre ambos periodos es de 1.5 kWh/t.
Haciendo un anélisis sobre el efecto del Work
Index sobre la capacidad de tratamiento de la planta, se
obtiene la siguiente funcién: TP! =2,039—4 av
R=08
ae HOS Feb 2034 eb_1823 Mor E30 Ape AGA May_ OD jon O607Jun 1932 fun 2631 ful GO) Ang WTA Ay
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Tes wB Mile = aT 36S
Dela tabla 2es posible indicar que la capacidad
de tratamiento promedio ponderada para el periodo de
abril a septiembre es de 1,467 tph, lo que representa un
aumento de 177 tph 0 13.7%.
Para una adecuada evaluacién del efecto de las,
modificaciones en la tronadura, sobre el 13.7%, se debe
descontar el efecto de la disminucién de Work Index
bservada para el mineral de La Unién.
+ Elpromedio ponderado de Work Index
del mineral para el periodo definido para la linea base es
de 16.5 kWhit
Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingenieria Metalirgica
De esta forma, por cada punto de aumento
de Work Index, la capacidad de tratamiento de mineral
disminuye en 41.4 tph y viceversa. Por lo tanto, de las 177
tph de aumento de capacidad de tratamiento de a planta,
62.1 tph serian atribuibles a la disminucidn en 1.5 kWhit
de la dureza del mineral
De esta forma, del aumento de capacidad de
tratamiento de la planta de molienda semiautégena
obtenido en el periodo abril a septiembre del presente
aio, equivalente a un 13.7%, se considera que un
4.8% se justifican a través de la disminucién del Work
Index del mineral, mientras que 8.9% se atribuyen a laeee
implementacién de pricticas de tronadura més enérgica
ymejoramiento de précticas operacionales de la planta.
En la Tabla 5 se presenta la variacién del
consumo especifico de energia promedio de la planta.
Para el periodo de la linea base el consumo especifico
de energia resulta ser de 16.6 kWhit, ponderado de la
misma forma que la capacidad de tratamiento. Mientras
que el promedio ponderado de la planta para los meses de
abril a septiembre es de 14.5 kWh/t, lo que corresponde
a una disminucién de 2.1 kWh/t, representando un
12.5% de menor consumo especifico de energia en el
proceso de molienda. Considerando el efecto de Work
Index, este afecta en 1.5 kWhi/t la disminucién global de
energia consumida, por lo que 0.6 kWh/t son atribuidas
alos cambios operacionales realizados en la tronadura
y planta,
Tabla 5 - Definicién de la linea base y promedio mensual
del consumo especifico de energia durante el periodo de
evaluacién con mineral del sector La Uni6n.
<< — og es
soa
+ La evaluacién cuantitativa realizada
durante la implementaci6n de practicas de tronadura de
mayor energia y acondicionamiento operacional de la
planta, refleja un aumento de 13.7% en la capacidad de
tratamiento del molino semiautogeno.
* El efecto favorable que ha tenido la
disminucién del Work Index del mineral, reduecién de
1.5 kWhit, se estima que impacta en un 4.8% sobre el
aumento de tratamiento de la planta.
+ Elaumento del tratamiento atribuido a
todos los otros factores de mejora operacional (mina-
planta) es de 8.9%.
* Como balance global del estudio
realizado, se recomienda la implementacién de un
trabajo metédico de aplicacién de las condiciones en
que se realiza la tronadura y la operacién de la planta
de molienda semiautégena. El manejo de informacién
de cada ensayo de tronadura debe permitir el andlisis en
linea de los resultados y en base a
TE éstos, desarrollar la planificacion
de trabajo de nuevos ensayos.
Conclusiones
De la evaluacién realizada se concluye que:
* Al realizar modificaciones en la
tronadura, las condiciones operacionales debieron ser
acondicionadas. El resultado global permite concluir que
se observa un mejoramiento global de la operacién de la
planta. Este mejoramiento se refleja en
— Aumento de la capacidad de tratamiento de
mineral.
~ Aumento del consumo de potencia en los
molinos, que resulta de la disminucién de los flujos
de pulpa en el circuito secundario (menores cargas
circulantes) debido a la menor dureza del mineral.
- Disminucidn del consumo especifico de
energfa en las dos etapas de molienda, siendo més
importante en la molienda de bolas (lo cual adems est
asociado a un menor work index del mineral)
~ Menor variabilidad de la operacién de la planta.
Referencias
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the Impact on SAG Circuit Thoughput’, Mining and Mineral
Process Engineering, SAG 1996, Vancouver, Canad, 1996.
2 Y. Sylvestre, J. Abols D. Barratt, “The Benefits
of the Pre-Ctushing At the Inmet Troilus Mine’, International
Autogenous and Semiautogenous Grinding Technology 2001,
Vancouver, Canada, 2001.
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‘SAG'2003, Vifia del Mar, 2003
4, G.Titichoca, L. Magne, D. Baeza, “Andlisis y
Discusién de Variables de Operacién de Circuitos de Molienda
Semiautgena’, XXV Convencién Internacional de Mineria de
la Asociacién de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Gelogos
de México, A.C., México, 2003.
Universidad de Santiago de Chile - Departamento de Ingenieria Metalirgica